第一篇:关于东易煤矿向我矿采空区排水情况的说明
关于东易煤矿向我矿采空区排水情况的说明
2014年6月27日早班,我矿现采E9104回采工作面转载机尾部发现有积水,并且水位逐渐上涨。之后,我矿在E9104采面相邻E9105运输顺槽350m处打了一个放水孔,结果此顺槽内的水位只在2天的时间内就上涨至235m处,与E9104采空区水位相平,我矿怀疑是东易煤矿向我矿采空区排放井下水。
7月2日上午,我矿有关领导去东易煤矿调查了解东易矿井下水排放情况,确诊东易煤矿近期不外排井下水,而是直接排向东易矿4#煤层采空区,而东易煤矿4#煤层采空区的一部分井田已于2012年2月24日经山西省国土资源厅晋国土资函【2012】73号文批复置换成为我矿井田。无巧不成书,我矿已采E9102采空区的正上方相对应位置正好是置换回东易矿的已采4#煤层采空区。
鉴于我矿矿区地理位置标高东北高西南低的实际情况,E9102标高高于E9103、E9103标高高于E9104标高,东易煤矿井下水排至4#煤层采空区,从而流入我矿E9102采空区,经过E9103采空区,最后汇入E9104采空区,这就是我矿目前E9104采空区积水上涨的主要原因。
第二篇:煤矿驻矿安监员日报表填报说明
煤矿驻矿安监员日报表填表说明
一、隐患督促整改情况(栏):必须注明截止到当日已整改的隐患条数和未整改的隐患条数,且必须把未整改的隐患逐条列出。
二、备注(栏)按照以下8条,填写煤矿未完成或达不到要求的项目和内容:
1、井下采掘工作面瓦斯抽采工作是否到位,抽采是否达标,有无抽采达标评判报告。
2、掘进工作面探掘是否到位,有无超掘现象。
3、矿井监测监控系统是否正常运行,采掘工作面、机电硐室、水仓等地点传感器是否安装到位。
4、采煤工作面“瓦电闭锁”、掘进工作面“两闭锁”是否安装,是否灵敏可靠。
5、是否有私自开掘(或回采)的巷道(或工作面),是否有私撤密闭等。
6、有无石门揭煤(或过断层构造等),是否编制有揭煤措施、消突评价报告,是否督促煤矿报措施到分局备案。
7、被停产、停建整改或整顿的煤矿,必须把整改地点、整改内容逐一列出。
8、其它需要说明的情况。
注:从2013年12月1日起,每个驻矿员必须按上述要求填写,若汇报内容不按上述要求填写的,每1次从当月下井补贴中扣50元。
第三篇:刘东煤矿综掘机使用情况说明
煤巷综掘工艺施工使用情况小结
我矿于2006年初因矿井技改需要引进煤巷综掘设备,掘进机型号为EBJ-120TP,生产厂家为太原煤矿机械厂,设备总价值为190万元。2011年3月份开始先后施工Ⅱ东-七煤17202工作面运输巷、17201工作面运输巷,根据月度进尺验收统计数据,全煤巷进尺基本稳定在200米以上。经过近半年的使用情况看,取得了以下的安全和经济方面的效益:
1、月度掘进进尺大幅度提高。使用掘进机掘进全煤巷每班次完成至少两个以上的循环,每循环进尺为1.6米,班进尺为不少于3.2米;月进尺200米以上;而相同条件下采用爆破落煤工艺,工艺程序复杂,工艺之间不能平行作业,每班最多完成一个循环,进尺1.6米,历史上月进尺最多为120米左右。
2、迎头作业人员的劳动强度大大降低。采用炮掘工艺流程相对复杂,环节较多,需要打眼、装药、放炮、装煤等工序,相比较而言,工序较多,循环时间较长,各种工艺之间只能顺序作业,基本不能采用平行作业,作业人员的劳动强度大;而采用掘进机掘进环节相对简单,可以实现边割煤边出煤,循环作业时间大大减少,一班次可完成2个以上循环;采用掘进机掘进时可以实现下层皮带机带料,大大降低了工人运料的劳动强度和工序时间。
3、作业人员的安全可靠度高。采用炮掘工艺,需要打眼、装药、爆破等多个环节,作业人员基本上都在迎头几米范围内的空间内作业,而迎头支护相对而言稳定性性差,不确定性多,经常会发生顶板事故;而且作业地点而且爆破作业过程中还会涉及瓦斯的问题,炮烟对作业人员的身体健康还存在着一定的影响,安全系数下降;而采用掘进机掘进,基本上不存在上述问题,迎头基本没有人员(除掘进机司机等人员外),在掘进机司机割煤过程中顶板是逐步揭露的,有一个逐步稳定的过程;割煤的同时后面可以进行备料等其他作业,各工序之间可以平行作业。
4、压缩减少人员编制。按照作业规程中劳动组织人员配备表要求:采用炮掘工艺在册编制人员不得少于40人;二综掘机掘进时额定人员只需33人,减少7人,不仅减少了劳动工资成本,还提高的人工效率。