降低SM154堵斜油孔工序漏序--突击演讲稿

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第一篇:降低SM154堵斜油孔工序漏序--突击演讲稿

降低SM154堵油孔工序漏序

-------突击圈QC成果发表台词

周令:今天的会场真热闹,各路英豪起来到 女:QC成果来发表,交流学习共提高

周令:我嘉泰,重成本、强品质、市场竞争显优势 女:油孔工序很重要,忘堵漏油不得了 周令:我们组建突击圈,大家来把问题找

女:突击圈,专攻品质关,PDCA来循环,品质问题解决掉 周令:说了这么多,到底好不好,请听突击成果来发表 女:尊敬的各位评委 周令:尊敬的各位领导

合:大家上午好!我们来自重庆嘉泰精密机械有限公司 女:我是。。

周令:我是周令,今天我们带来的课题是:降低SM154堵斜油孔工序漏序。重庆嘉泰精密机械有限公司成立于1995年5月。公司总经理:邓晓碛先生。公司主要业务涵盖设计、模具制作、铸造、加工。占地290余亩,在职人员1458人。在公司全体员工的努力下,取得了TS/ISO16949, ISO14001质量体系认证。

女:这是我们公司主要出口的汽车配件产品,以及国内的汽缸头产品,柴油机缸头产品,是不是很漂亮啊? 周令:突击圈成立于2012年9月,本次活动属于现场改善型,活动次数12次。这是我们的圈长及全体圈员!我们的口号是:

合:改善永无止境,智慧永不枯竭!女:我们积极参与活动,本职完成任务 合:我们是最棒的!

周令:就在我们圈组成立前,接到了客户对SM154油孔漏堵的投诉,客户要求我司全部返,包括整机。这使得公司信誉度严重受损。女:啊!这么严重啊? 周令:对!

女:油孔漏堵会有什么样的影响呢?

周令:漏堵的影响啊,如果油孔没堵的话,装机后整机会因漏油导致功率上不去。。。。。

女:啊!那我们赶紧想办法杜绝此类不良吧!周令:所以我们本次活动的课题是什么? 女:降低SM154堵斜油孔工序漏序

周令:最后我们再来看看该不良所带来的影响:首先:油孔堵头漏堵不良会导致产品在使用过程中起不到应有的效果,导致客户满意度降低;其次:油孔堵头漏序不良出现,会导致市场对我司产品的质量控制怀疑,会严重影响公司市场开拓。市场推广成本增加;最后:不能满足公司及客户工序不良PPM指标的要求。综上分析,我们确定本次的课题为: 合:降低SM154堵油孔工序漏序

女:此次活动,我们根据P、D、C、A循环的的原则制定了详细的活动计划,我们将严格按计划时间推进此次活动。周令:由于该不良客户严重投诉,同时不良较多,影响公司市场信誉,客户要求整改呼声强烈。所以我们把此次的目标设定为6件/月降低到0件/月。女:这样的目标我们能达到吗?

周令:嗯,确实有难度,不过你放心,看了我们的目标可行性分析你就知道了。首先,小组已成功对多种不良项目进行了改善,在不良改善方面积累了丰富的经验;其次,小组内成员改善经验丰富,已经成功开展了10余项改善;最后,该课题已经得到各级领导的大力支持,技术、资源都能得到保障。再加上小组成员的攻关改善,我们的目标是可行的。女:那你们这么有信心,你们的工作是怎样开展的呢? 周令:我们根据“三现原则”,我们找到不良发生工序。这是我们SM154生产线的生产流程,根据生产流程加工工艺,我们把不良发生工序定在了钻、铰斜油孔和堵斜油孔两个个工序上。并对各工序进行了动作研究。

女:小组成员采用头脑风暴法,从人、方法、物料、环境对该不良进行了分析,分析得出以下6个末端因素,他们分别为

1、作业者岗位技能不足;

2、现场照明不足 ;

3、标识不明确 ;

4、底孔直径大 ;

5、堵头直径小 ;

6、作业标准编制、设计不合理

周令:针对以上末端因素,小组制定了详细的要因确认计划表,针对要因确认计划表,下面我们进行逐一确认。女:要因确认1,作业者技能不足,我们调取了作业者王太科的上岗考核记录,该作业者理论考核成绩94分,实作考核成绩88分,综合平均考核成绩91分,80分以上为合格可上岗成绩,因此我们判定为非要因。

周令:要因确认2,现场照明不足,现场试验确认发现,作业现场灯光完好,光线充足,能清楚的看清零部件,不影响作业。因此我们判定为非要因。

女:要因确认3,标识不明确,现场多次抽样确认发现,员工在操作时,产品加工前与加工后的产品严格按照规定区域隔离摆放,并标识清楚。因此我们判定为非要因。周令:要因确认4,底孔直径过大,小组成员对现场生产的SM154油孔底孔进行随机抽样调查,并绘制了直方图,图形正太分布和CPK均正常,能够满足工程过程能力要求。,因此我们判定为非要因。

女:要因确认5,堵头直径小,针对该要因,我们调查得出以下结论,小组对库房的SM154油孔堵头进行了入库抽样数据查阅,未发现尺寸超差。工程能力能够满足。尺寸记录见左图。因此为非要因。周令:要因确认

6、作业标准编制、设计不合理,小组成员严格按照作业标准和要求在现场亲自操作,每敲完一个堵头后检查是否敲到位,是否有装堵头漏装。操作两个小时下来,对加工产品进行确认、检查。有1件堵头未装。我们得出以下结论:全靠人的细心来保证不漏序确实很难。有漏序的风险。因此我们判定为要因!

女:经过要因确认,我们得出以下主要原因,作业标准编制、设计不合理

周令:针对以上要因,我们通过5WHY又进行了更进一步分析,分析得出以下根本原因,100%的产品靠肉眼检查,视觉容易疲劳,因为人存在生理极限。

女:根据主要原因,我们开始制定详细的对策实施计划表。但,用什么方法来解决目前的这一难题呢?

周令:召开小组会议,用头脑风暴法来解决你看怎么样呢? 女:好啊

周令:按照会议规则,大家七嘴八舌地议论开来.女:哦?大家都想出了什么好的办法呢?

周令:有的说用激光感应开关检测,检查到自动报警。有的说可以设计专门的检具。设计限位开关检查。女:啊!这。。可能实现有点困难吧!

周令:对啊!我们的目标是0次/月。很多方法行不通啊!正在讨论得热火朝天、百思不得其解的时候,会议上发出了一个弱弱的声音。女:哦?说什么呢?

周令:有个成员说:怎么才能不用人来保证不漏堵呢?不做这个工序就不用人来保证!

女:啊!?不做呀?这主意也太滑稽了吧!

周令:马上与会的技术人员就对这个问题进行了回复:钻这个孔的目的是为了辅助加工斜油孔,在加工完斜油孔后再堵上。理论上,如果能改变斜油孔的加工方式的话,可以不用钻这个孔。那我们的对策是什么?

女:改变斜油孔加工方式。我们随机与客户进行了方案沟通,方案获得通过,我们再次制定了对策实施表。周令:对策实施,改变油孔加工方式

首先为防止摇臂对刀具的干涉,我们对工艺标准进行了更改,我们改变了斜油孔的加工角度,由之前的21.5度修改成19度,并获得客户同意。

女:然后,我们对工装进行了重新设计、投制。改善前铰孔由大面方向铰辅助孔,斜油孔加工完成后需再拿堵头堵上,容易造成漏堵,不良品流出,改善后采用从小面进行加工,不用加工辅助孔。避免了铰了辅助孔后再堵上导致的漏堵斜油孔现象。

周令:我们对加工刀具进行了重新设计,从改善前使用钻铰刀切换成改善后的立铣刀,改善后刀具寿命增加,经库房统计查阅,改善前刀具使用量为平均每月1支,改善后刀具寿命可达3月每只。改善前刀具单价为168元每支,改善后刀具16元每支。每月刀具费用比改善前大幅降低。女:那,我们做了这么多改善,对我们的良率有影响吗 周令:这你不用担心,我们对现场的质量进行了现场员工确认,班组长确认,质量及各管理部门确认均正常,随即我们送了初物到客户确认。获得通过。我们提取了10月份、11月份客户投述,未见客服类似质量问题投诉。改善目标达成,改善效果明显!

女:我们再来看看我们的经济效益,通过此次活动,我们年节约成本112379元。

周令:通过此次活动,小组成员在问题解决能力、QC知识、工作热情等方面也得到了进一步提升。

女:我们在取得成绩的同时,也不忘记把我们的改善成果予以固化。

男:当然,此次活动我们也有不足之处,针对不足,我们也制定了相应的改进方向,力求在以后的活动能降低不必要的各种浪费。

女:质量目标低减是我们不懈的追求,突击圈成立的宗旨就是致力于现场改善,提高现场品质保证能力,改善永无止境,智慧永不枯竭。于是小组成员共同确定了下期开展的课题为: 合:降低产品深度尺寸超差不良PPM 周令:我们代表重庆嘉泰精密机械有限公司感谢各位领导、各位评委、各位朋友的悉心点评。本次发表到此结束

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