第一篇:水电厂反事故演习
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant 右江水力发电厂
广西右江水利开发有限责任公司
右江水力发电厂
2014年反事故演习方案
二〇一四年六月
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant
一、演习目的 右江水力发电厂
为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高电厂应对风险和防范突发事故的能力,检验电厂管理人员和各级生产人员发生事故后紧急处理事故的应变能力及技术水平,及时、高效、有序地展开应急措施,组织疏散撤离,最大限度地消除事故隐患或减少事故造成的人身伤亡和财产损失,进行本次反事故演习。
二、演习要求
(一)为使本次反事故演习收到实效,有关人员在准备过程中对演习方案要严格保密。
(二)演习的观摩人员要服从现场的指挥,要在指定的区域内流动,不准进入运行设备区。
(三)参演人员要高度重视本次演习,严肃、认真的处理事故并做好记录。(四)演习过程中,必须严格做好演习与正常业务之间的隔离工作,被演习人员相关事故处理和操作均模拟进行,严禁触碰任何运行设备。
(五)演习过程中,如演习现场发生事故或异常情况,演习必须立即停止,所有演习人员撤离事故现场,由当班值长安排人员进行事故处理。
(六)演习控制人员应加强沟通与联系,准确把握演习进程。参演人员应听从控制人员的组织与指挥。
三、演习指挥及有关人员
现场总指挥: 梁 锋 现场副总指挥:韩永刚
现场考评人员:梁 锋、韩永刚、辛祖成、吕油库、赵松鹏、卢寅伟、秦志辉
方案编制策划:吕油库、赵松鹏、秦志辉、卢寅伟
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant 右江水力发电厂
方案审核人员:梁 锋、辛祖成、韩永刚 演习控制人员:赵松鹏、秦志辉、卢寅伟
被演习人员:洪辉、张兴华、兰黄家、牙康、胡胜传及检修部人员、保洁人员
模拟右江电厂值班领导:卢寅伟 模拟广西中调值班人员:秦志辉 模拟检修部值班负责人:赵松鹏 模拟中控室值班电话:2453007
四、演习时间
2014年6月4日(星期三)上午8:30
五、演习安排
(一)08:30 演习指挥及有关人员进场完毕,测试演习所用电话正常,确认演习准备就绪;
(二)08:40 观摩人员进场完毕,参演人员就位;
(三)08:45开始第一项演习科目:地震引发全厂停电,在厂房全黑情况下,人员逃生演练;
(四)09:00 逃生演习结束,恢复照明系统,第一项演习科目结束;(五)09:10开始第二项演习科目:水淹厂房事故演练;(六)09:15人员集中,演习控制人员介绍当前系统运行方式;(七)09:15 参演人员就位:罗祖建、黎景宇在#2机蜗壳进人门处做定检工作;蒋业宁、黄茵在水车室进行#2机振摆装臵消缺工作,覃举宋、蓝廷高在风洞内进行#2发电机机械部分定检工作;运行ONCALL人员正在巡检;两名保洁人员在自用电室进行清扫工作,另外两名保洁人员在水轮机清洁地板。
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant 右江水力发电厂
(八)09:20 演习现场总指挥宣布演习正式开始;(九)10:30 被演习人员完成事故演习;
(十)10:35演习现场副总指挥宣布演习靠一段落,恢复现场相关设备;(十一)10:45 现场考评人员对整个演习情况进行评价;(十二)11:15 演习总指挥宣布演习结束。
六、演习方案
【第一项演习科目】:
(一)演习前准备工作:
1、演习前考评组人员集中在交接班室,由现场指挥对演习安排进行布臵,待人员自由分散到各个工作岗位后即可开始演习。
2、确认我厂400V照明系统与事故照明系统的供电方式,正常时分别由10KV厂用电91ZM10QF、93ZM09QF经91ZM01TB、93ZM01TB分别供给400V照明Ⅰ段和Ⅱ段。当400V照明Ⅰ段失压时,“交直流切换装臵”则自动切换至直流供电,事故照明直流电源取自第一组蓄电池。
3、演习小组安排操作人员(拟安排宁少博、张广明)做好全厂照明停电的相关操作准备工作:(保留事故照明电源)
1)将400V照明Ⅰ进线断路器41ZM01QF控制方式切“手动”; 2)将400V照明Ⅱ进线断路器42ZM01QF控制方式切“手动”; 3)将400V照明Ⅰ、Ⅱ母联断路器41ZM02QF控制方式切“手动”; 4)断开400V照明Ⅰ进线断路器41ZM01QF; 5)断开400V照明Ⅱ进线断路器42ZM01QF; 6)确认全厂照明已停电。
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant 右江水力发电厂
(二)故障现象假设:
假设百色水利枢纽库区突发地震险情。震感强烈,地下厂房房顶有碎石掉下,有即将坍塌的现象;厂房发电机组跳机;厂内照明消失。
(三)事故前系统运行方式:
220kV右百线、右沙Ⅰ线、右沙Ⅱ线运行,220kV母线合环运行;#
1、#
2、#
3、#4主变运行;#2机组发电,带固定负荷100MW;#
1、#
3、#4机组备用,10kV及400V厂用电各系统分段运行。
(四)演习方案:
1、事故现象:
地震前(早上8:40),中控室值守人员在认真监盘,ONCALL组人员有序的进行当天的ONCALL任务,保洁人员在厂房各点进行打扫。8:45,突感厂房发生不规则的晃动,且震感增强,发电机发出“轰轰”剧烈的声响,中控室桌上物件左右晃动剧烈,顶上照明灯及灯罩半挂半坠,玻璃振裂下掉,各轴承摆度在急剧上升,220kV母线、右百线、右沙Ⅰ线、右沙Ⅱ线跳闸,四台主变停电,#2机组跳机,全厂停电。
2、事故处理步骤:
(1)ONCALL值长在地震发生时应做好自身防护,同时组织协助人员往安全出口逃生,到计算机室消防柜前用消防广播通报厂房人员险情,须紧急撤离厂房,并立即拨打119、120紧急电话请求增援。(注意:本次模拟演练,均默许通讯、广播可用。)
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant 右江水力发电厂
(2)值守人员确认发生地震,迅速佩戴好安全帽、手电筒或手机照明,视情况可从发电机层往厂房交通洞逃离。在逃离过程中发现#2机组未跳机时,可视情况在确保自身安全情况下,按下LCU A3柜“事故停机”按钮。(3)ONCALL值长应及时向厂领导汇报地震情况;厂领导接到事故报告后立即通知应急救援领导小组成员,赶赴现场,启动右江水力发电厂《地震逃生应急预案》,指挥现场人员尽快疏散,全力及时展开救援工作。(4)厂房墙顶灯罩、盖板、碎石不断掉落,Oncall值长和检修组长组织厂内人员紧急疏散并选择就近、安全合适的逃生路线。逃生人员做好自身的防护措施,佩戴好安全帽,用手电筒(或手机照明),听从指挥从安全出口逃生。
(5)逃生通道选择有三,根据当时人员所处区域选择就近的逃生通道撤离:
①逃生路线1:从厂房交通洞逃生,人员在厂房停车场集结后,车辆迅速驶离。
②逃生路线2:从通风疏散洞铁门逃生,发现洞口被锁,洞口上方不断有碎石滚落,情况危急。在钥匙丢失情况下,因通风疏散洞铁门打不开,逃生人员可从边墙上的消防柜里取出消防斧头,劈断锁头,在操作过程中应注意劈锁的技巧及注意安全,掌握力度及准度,操作时要快速准确。
③逃生路线3:可从高压电缆廊道中间通向高压电缆廊道排风机室的门口逃生。此通道周围墙体易因地震引起松裂或坍塌,逃生时要特别小心注意,安全有序听从指挥从电缆廊道排风机室门口逃出。
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant 右江水力发电厂
(6)逃避到安全空旷的地域时,电厂应急救援小组会同ONCALL值长应检查是否有受伤人员并进行紧急救护,统计从三条逃生通道逃出人员总数(含保洁人员),做好清点人数工作。
3、组织开展震后地下厂房运行设备抢修恢复工作:(1)尽快恢复厂用电及照明系统运行。
(2)进一步对震后事故停机的机组进行一次全面检查,并对其他备用机组及全厂设备进行全面检查,确认无异常。
(3)清理现场,将情况汇报调度及地震应急救援领导小组,恢复事故机组,主变及三回线路运行。
(五)演习结束及恢复:
根据演习进展情况,现场指挥宣布演习结束。运行人员恢复全厂照明系统正常供电。恢复照明系统的操作步骤:
1.合上400V照明Ⅰ进线断路器41ZM01QF; 2.合上400V照明Ⅱ进线断路器42ZM01QF;
3.将400V照明Ⅰ进线断路器41ZM01QF控制方式切“自动”; 4.将400V照明Ⅱ进线断路器42ZM01QF控制方式切“自动”; 5.将400V照明Ⅰ、Ⅱ母联断路器41ZM02QF控制方式切“自动”; 6.检查事故照明交直流切换装臵“交流”指示灯亮,“直流”指示灯灭。
7.检查照明系统已恢复正常;
(六)演习考核要点:
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant 右江水力发电厂
1、考核电厂员工对日常安全工器具(手电筒、手持照明灯、戴安全帽等)的管护和使用是否到位,检验消防广播语音装臵的完好性和运行人员操作的正确性。
2、逃生路线的选择。遇到突发地震,电厂全黑时,是否能正确选择安全合理的逃生通道逃生,在逃生过程中对自身的安全保护是否到位。
3、考核电厂ONCALL人员和事故应急救援小组现场组织、协调开展疏散及救援工作能力。
4、逃生到安全地带后,能否及时实施紧急救护,及时清点好人数。
【第二项演习科目】:
(一)演习前运行方式:
220kV母线合环运行;220kV右百线、右沙Ⅰ线、右沙Ⅱ线运行;四台主变带电正常;#
1、#3机组发电,均投入AGC(负荷较低),#4机备用;厂用电10kV和400V各系统分段运行。#2机组退备,检修人员正在开展#2机组定检工作。
(二)故障点假设:
厂房操作廊道#3机尾水管进人门出现较大裂纹,发生水淹厂房事故,严重漏水导致水位不断上涨,操作廊道、水轮机层、母线层陆续被淹。
(三)事故现象: 1、09:20保洁人员报告中控室值守人员:操作廊道有大量漏水。值守人员上位机发现:
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant 右江水力发电厂
09:21:02 “#1渗漏排水泵启动动作”; 09:21:02 渗漏集水井水位107.3高程; 09:22:10 “#2渗漏排水泵启动动作”; 09:22:10 渗漏集水井水位升至107.8高程;
09:22:40 渗漏集水井水位升至108.0高程,“渗漏集水井水位高报警动作”;
09:23:00 值守人员汇报,在监盘时发现2台渗漏排水泵均启动运行,且渗漏集水井水位上升很快。2、09:25 值守人员调取视频监控画面,发现#3机尾水进人门裂缝处漏水情况严重,调出监控视频系统监视渗漏集水井水位,但画面已全黑。ONCALL人员现场检查,发现水已淹至操作廊道地面约0.5米高,且水位有继续快速上升趋势。3、09:40 水位上升至水轮机层119.45高程,水车室和空压机室、污水泵房将被淹,且水位有继续快速上升趋势。4、10:10 水位上升至121.95高程副厂房自用电室、公用电室将被淹,且水位有继续快速上升趋势。5、10:20 水位上升至母线层123.45高程,母线廊道、2台渗漏排水泵和3台检修排水泵将被淹,且水位有继续快速上升趋势。
(四)事故处理步骤: 1、09:20 值守人员汇报,在监盘时发现2台渗漏排水泵均启动运行,且渗漏集水井上升很快,检修集水井水位亦有上升趋势。
主要处理过程:
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant 右江水力发电厂
1)
值守人员密切监视2台渗漏排水泵和3台检修排水泵启动情况,且密切监视渗漏集水井和检修集水井水位上升情况,及时向值长汇报。
2)Oncall值长调出视频监控系统查看或派人现地查看确认尾水管发生裂纹,且漏水严重。
3)
立即向调度申请停#3机,在上位机执行#3机组紧急停机流程(或现地按下#3机紧急停机按钮),检查#3机快速闸门已全关,机组事故停机正常。
4)
简要汇报中调我厂尾水管发生裂纹,且漏水严重,#3机已紧急停机。5)立即安排人员通知#2机蜗壳门、风洞内、水车室所有工作人员和保洁人员停止工作,全部紧急撤离现场。
6)
检查确认2台渗漏排水泵和3台检修排水泵已正常启动。
7)
ONCALL值长及时向厂领导汇报水淹厂房情况;厂领导接到事故报告后立即通知应急救援领导小组成员,赶赴现场,启动右江水力发电厂《水淹厂房应急预案》。
8)
必要时,通知下游冬笋电站开闸放水,降低我厂尾水水位。
2、运行人员调出视频监控画面或下操作廊道检查#3机尾水进人门裂缝处漏水情况严重。ONCALL人员现场检查水已淹至操作廊道地面0.5米高,且水位有继续上升趋势。
1)用消防广播通知人员撤离,启动紧急疏散警报声和红色闪烁警号灯,若消防广播装臵不可用,则使用扩音器通知疏散;
2)应急救援领导小组赶到现场后,立即组织开展救援,组织紧急疏散。
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant 右江水力发电厂
3)厂房所有工作人员听到警报声后立即停止工作,保持冷静,有秩序地沿绿色箭头指示方向撤离至安装间,乘车或步行由交通洞撤离厂房。
4)向中调汇报我厂水淹厂房情况并申请立即停止#1机运行。5)停四台机漏油泵电源和漏油泵加热照明灯电源以及操作廊道照明电源。
6)打开#3机组技术供水旁通阀,加快上游流道水与尾水平压。7)停两台高压空压机和两台低压空压机动力和控制电源,断开污水泵和顶盖排水泵电源,断开四台机组调速器油泵电源等。
8)离开厂房后在交通洞口外集合,各部门主管人员清点本部门人数,统计出总人数。
9)视操作廊道水位上升缓急情况,落#
1、#
2、#4机组快速闸门。10)视情况,组织人员落#3机组检修闸门,并做好落#3机组尾水闸门的准备,待#3机组蜗壳与尾水平压后,若全厂公用电仍可保障正常供电,则落#3机组尾水闸门,打开#3机尾水排水盘形阀加快尾水管排水。
3、水位上升至水轮机层119.45高程,水车室和空压机室、污水泵房被淹,且水位有继续上升趋势。
1)检查确认水轮机层所有工作人员已撤离现场。
2)检查确认母线层123.45高程所有工作人员已全部撤离; 3)停机组自用电室和全厂公用电室电源(包括两台自用变、两台公用变及直流控制电源、两配电室照明电源);
4)汇报中调将我厂全部四台发变组及其封闭母线、厂高变等电气一次设备全部停电;
2014年反事故演习方案 Youjiang Hydro-power Plant 右江水力发电厂
5)检查确认厂用电10kVⅡ段供电正常。
4、水位上升至母线层123.45高程,母线廊道、自用电室、公用电室、2台渗漏排水泵和3台检修排水泵将被淹,且水位有继续上升趋势。
1)值长立即安排人员密切监视水位上涨情况,并及时上报; 2)10kV高压配电室带电设备全部停电;
5、水位上升至发电机层128.1高程,水轮发电机组、电缆夹层、中控室、通讯室、计算机室等被淹,主变洞和10kV高压配电室被淹。
1)所有坚守岗位人员从通风疏散洞撤离;
2)厂属各部门主管人员清点本部门人数,确认所有工作人员已全部撤离。
6、水位逐渐回落,组织全厂员工开展事故抢险及恢复工作。
(五)10:35 演习现场副总指挥根据演习进展情况,宣布演习终止,恢复现场相关演习设施。
七、现场考评人员及各参演人员集中到交接班室,对整个演习情况进行总结、点评。
八、演习总指挥宣布演习结束。
第二篇:反事故演习总结
反事故演习总结
6月29日上午9:10分—9:40我值进行了一次反事故演习,演习题目是:#2炉引风机震动大。本次演习由总经理工作部组织,发电部进行分配和指导工作,生产技术部协助工作。下面简介一下演习过程。
9:10分随着宋总“演习开始”指令的发出,演习进入状态。锅炉巡检人员汇报#2炉引风机震动极大,严重危及设备安全,已经手按事故按钮停#2炉引风机,盘面出现相关设备跳闸报警,参数变化迅速,汇报值长,值长令#2炉按紧急停炉压火处理,#1机按紧急停机处理,通知生产技术部贾主任联系检修人员处理#2炉引风机震动大故障,汇报宋总、发电部温主任。联系检修人员,因#2炉引风机故障不能在较短时间处理完,请示宋总将#1发电机与系统解列,将厂用分支倒由备用电源带,#1发电机与系统解列。
9:25检修人员通知#2炉引风机故障处理完毕,故障原因是引风机挡板脱落所致。请示宋总#2炉扬火启动,当气温、气压达到条件,请示宋总#1机冲转,各过程检查无异常,9:30分#2机定速3000r/min,请示宋总#1发电机与系统并列,将#1机工作电源投入,备用电源退出。9:40分宋总宣布“演习结束”,此次演习结束。
本次演习后,我值进行了总结和讨论,发现了一些缺点和不足,如下:
1.各专业之间缺乏联络沟通,不利于操作的紧凑性。2.汽机专业操作过程及步骤趋于简化,个别有漏项。3.演习中出现只讲不演或演不到位的现象,不利于加深效果。4.个别方面出现慌张、疏漏。
5.新人员较多,业务能力不强,操作中出现忙于应付的现象。6.与相关部门的联系不够。7.处理问题时存在惯性思维。
总之,此次演习总体思路清晰,过程流畅,也得到领导的充分肯 定,但是,不足之处也需要我们进一步学习、理解和不断进行锻炼。我值将以此次反事故演习为契机,针对存在的不足,从日常工作中抓起来,使得本值的事故应变能力达到一个新的高度。
发电部四值
2012-7-1
第三篇:反事故演习总结
演习内容
雷雨天气,#1机检修,#2机单机运行,#2机组满负荷135MW,#2机组2734遭雷击线路跳闸,6KV厂用电快切不成功,厂用电全失。经处理后3464合闸成功,厂用电恢复运行,此时值长联系省调线路试送电成功,征得总工同意后,#2机组热态启动。并网后负荷达4万时,#2炉B一次风机变频器重故障跳闸未自动切至工频,锅炉MFT 处理过程:
1、汇报值长,锅炉MFT动作,所有辅机跳闸。值长通知:厂用电中断,锅炉闷炉处理。
2、就地关闭锅炉连排定排手动门,电动门,关闭减温水手动门、电动门,开启省煤器再循环。
3、就地关闭风烟系统所有阀门,过再热器烟气挡板,防止炉内热量散失过快,密切监视炉内床温、氧量变化,出现异常床温上升及时汇报,报锅炉专工。
4、在DCS盘面复位各个跳闸辅机,汇报值长解除FSSS中相应保护,就地观察汽水系统安全门动作情况及回座情况
5、密切监视汽温、汽压水位情况,严禁锅炉超压,若压力达到安全门动作值安全门未动作,则手动摇开向空排汽卸压,当压力下降后尽快关闭,防止蒸汽大量流失
6、组织人员就地检查启动炉备用情况,并将油系统检查隔离好作为备用
7、值长告知电气故障已处理完毕,锅炉准备热启,开启原来关闭的各个手动门,将各个点动门调整至热启前状态。
8、组织人员启动启动炉,为汽机供给辅汽,恢复轴封供汽
9、根据床温情况决定是否投入油枪助燃(设定情况为可以热启),暂不需要投入 油枪
10、组织人员就地叫水判断汽包水位,回复汽包轻微缺水,汇报值长。值长汇报总工后回复,可以进水
11、联系汽机启动给水泵,关闭省煤器再循环,锅炉缓慢上水,由于汽包压力较高,持续加大给泵出力后给水量仍难维持,汇报值长,开启向空排汽少卸压后,顺利上水,联系汽机专业开启旁路,高旁55%,低旁45%,开启过、再热蒸汽烟气挡板。开启减温水手动电动总门,控制蒸汽温度
12、汇报值长,启动两台高压硫化风机,确认工业水系统已恢复后,启动两台引风机,两台一次风机。A一次风机出现故障,变频状态下不能启动,联系检修人员处理,告知暂时无法查清原因,汇报值长,值长批复在工频状态下启动该风机。将该风机打至工频位启动后正常,调节一次风量至13.8万,保证锅炉流化,调节两台一次风机出力一致,防止出现抢风现象。汇报值长,投入锅炉FSSS中相应保护。
13、启动2#。#5给煤机,点动投煤,确定着火后,一次启动其余四台给煤机,锅炉保证22t/h的给煤量,氧量维持在11%左右,汇报值长启动两台二次风机。维持锅炉氧量
14、床温经过一段时间的下降后稳定在776度左右,床压、风室压力略有上升,汇报值长,启动输渣系统。
15、主汽压力7.0,温度538,再热器温度520,汇报值长,锅炉燃烧稳定,联系汽机冲转
16、汽机冲转,锅炉稳定燃烧,维持蒸汽参数稳定。
17、汽机冲转结束,联系汽机关旁路、开调门,机组平稳带负荷,直至电气并网
18、负荷38MW,B一次风机故障跳闸,由于A一次风机处理相对较高,仍剩余一次风量9万左右,MFT未动作,加一次风量至12万,减煤降负荷,加强参数监视,控制汽温下降及气压下降速度。联系汽机专业加强参数监视,一旦汽温下降过快及时开启疏水。同时加强A一次风机参数监视,防止因电流过大导致风机参数异常
19、B一次风机故障修复后启动,逐步恢复各个参数至正常值。20、带负荷至135MW,汇报值长,演习结束。
甲值锅炉 2011-5-25
第四篇:反事故演习总结
反事故演习总结
时 间:2007-3-7 8:20 被演习值:丙值 监 护 值:甲值
注意事项:演习过程中态度要端正,严肃认真。被演习人员模拟操作到位,联系时声音洪亮,监护人员监护到位。被演习人员和监护人员不得影响运行人员正常监盘操作,遇到异常情况演习立即中止,演习人员马上退出集控室。
演习题目:110KV系统振荡,造成振解装置动作,管东双回线115、117开关掉闸,机组和系统解列。
运行方式:#6机代40MW、7机代80MW运行、#1燃机200MW 演习过程:
一、网控:
现象:8:20事故喇叭响,警铃响,系统频率46.9-53.1HZ摆动,电压82KV;
115、117开关指示灯呈橘黄色闪光,线路控制盘来“故障录波器启动”、“115开关位置不对应”、“117开关位置不对应”、“解列装置动作”。保护屏处显示为:115、117跳闸红灯亮,115、117跳位灯亮,110KV低频低压失步解列保护装置显示“解列装置动作”,保护装置的启动灯亮、动作灯亮,汇报值长。处理:查开关保护屏处有115开关跳闸红灯亮;117开关跳闸红灯亮。查故障录波器复归信号、各开关把手及保护。查115、117线路及110kv母线无明显故障点,汇报值长。8:30 接值长令:腾空110KV五母线。立即进行以下操作:
1.投入110KV母差保护互联压板LP51;
2.切145开关控制、信号电源小开关1DK、1K、1K2; 3.查145开关合好,合入102-4刀闸、拉开102-5刀闸;合入100甲-4刀闸、拉开100甲-5刀闸;合入106-4刀闸、拉开106-5刀闸;合入119-4刀闸、拉开119-5刀闸;
4.① 退110KV低频低压失步解列保护掉115、117开关压板;
② 切110KV低频低压失步解列保护5PT小开关3ZK(查I母线灯亮、II母线灯灭); ③ 切故障录波器5PT 2ZKK小开关;
④ 合入145开关控制、信号电源小开关1DK、1K、1K2;
⑤ 拉开145开关;
⑥ 切145开关控制、信号电源小开关1DK、1K、1K2; 5.汇报值长:110KV五母线已腾空。
8:33 接值长令:用117开关对110KV五母线进行充电。
1.合117开关;
2.查117开关合好,110KV五母线正常。8:35 回值长令:117开关合入成功。8:36 接值长令:用145开关进行并列。
1.投入110KV母差保护充电压板LP11;
2.合入145开关控制、信号电源小开关1DK、1K、1K2; 3.将145 同期TK小开关于投入位置;
4.在厂内与系统的周波、电压一致时,合入145开关; 5.将145 同期TK小开关于断开位置; 6.退出110KV母差保护充电压板LP11;
7.合入110KV低频低压失步解列保护5PT小开关3ZK(查I母线灯亮、II母线灯灭);
8.在110KV低频低压失步解列保护掉115、117开关压板两侧验电无电后;
9.投入110KV低频低压失步解列保护掉115、117开关压板;
10.合故障录波器5PT 2ZKK小开关;
8:38 回值长令:145开关合入成功。8:38 接值长令:合入115开关。
1.合入115开关; 2.查115开关合好;
8:40 回值长令:115开关合入成功。
8:42 接值长令:110KV五母线倒正常运行方式。
1.切145开关控制、信号电源小开关1DK、1K、1K2; 2.查145开关合好,合入102-5刀闸、拉开102-4刀闸;合入100甲-5刀闸、拉开100甲-4刀闸;合入106-5刀闸、拉开106-4刀闸;合入119-5刀闸、拉开119-54刀闸; 3.查110KV系统运行正常;
4.投入145开关控制、信号电源小开关1DK、1K、1K2; 5.退出110KV母差保护互联压板LP51;
8:47 回值长令:110KV五母线倒正常运行方式,110KV系统运行正常。
二、#7机组:
炉专业:负荷80MW,甲乙吸、送、排、磨、给煤机运行,12台给粉机运行,运行正常。
8:20 电气故障,锅炉甩负荷至60MW,报告值长。处理:立即开对空排汽门,解列给水自动手动调整水位,就地开燃油泵,拉#
10、#
11、#12给粉机,关闭减温水总门调整门就地水动门投#1-#4油枪,通知零米检查燃油泵,联系电气,负荷到60MW稳定,燃烧稳定逐步退油枪,调整风量关排汽门,将处理后的情况报告值长。8:42值长令故障排除恢复:根据负荷上涨速度,投给粉机调整燃烧、汽温、负荷80MW,给水投自动,参数稳定,设备运行正常,恢复完毕,联系零米停油泵。
汽机专业: 8:20 值长通知115、117开关掉闸,立即要求电气降负荷,维持转速3000r/min,负荷稳定在60MW,并关小七段抽汽封门,调整胀差及真空。#6机通知倒汽封,令助手将汽封倒至加热母管。严密监视气温、汽压、真空、胀差、轴转移,报告值长一切正常,等待恢复。8:43 值长通知系统恢复,#7机长负荷80MW,调整七段抽汽门,将#6机汽封倒为汽平衡,全面检查,报告值长。电气专业:
8:20 #7机发变组控制盘所有表计摆一次,负荷下降,马上通知值长及机、炉专业负荷下降。同时调整负荷及电源,使周波、电压、在正常范围,此时值长通知110kv变电站115、117线路掉。#7机带负荷60MW通知电工检查厂用及发电机等设备。检查发电机及厂用正常并报值长。
8:43逐步恢复负荷至80MW。
三、#6机组:
汽机专业:当时负荷40MW,其它主参数正常
8:20机组声音突变,负荷由40MW甩到30MW。值长通 知;网络振荡,本机以周波及电压调整负荷到零维持。工 业水压力低光字牌亮,及时倒汽封,关闭1-3段汽封至二 段,至六段电动门,停低加疏水泵,疏水倒凝结器,关热 网进汽电动门,调整热网回水压力,再循环门,检查所有 设备,发现2号工业泵掉闸,重合成功。8;43系统恢复。值长通知带负荷30MW,投高加,热网,倒汽封。8;47负荷升至40MW。
锅炉专业:当时运行负荷为40MW,炉两台磨煤机运行。8:20 炉汽压上升,蒸汽流量下降,炉安全门动作,判断为甩负荷。
处理:迅速开启对空排汽门,启动燃油泵,投#1、2、3 油枪,停给粉机,解列各自动,压力下降安全门回座后关 闭排汽门,调整水位为负水位,调整一二次风量、炉膛负 压,根据气温情况关小或全关减温器,稳定汽温、汽压、炉膛火焰等待恢复。
8:43电气恢复,开始长负荷,8:47负荷带40MW,机组恢复正常。
电气专业:
现象;8;20表计摆动,负荷由40MW降至30MW,周波,电压升高
通知机,炉,根据周波,电压迅速调整负荷,汇报值长,值长通知,115,117掉闸,令降负荷至零维持,周波,电压在正常范围内,退厂用6KV备用电源连锁开关,检查6号机发变组系统,未发现异常,汇报值长。8;43系统正常,值长令;开始涨负荷,8:47负荷涨至40MW,投厂用6KV备用电源连锁开关。
四、燃机:
8:20值长通知110KV系统振荡,检查本机组220KV系统电压、电流、频率、有功、无功等,未见异常。检查厂用系统参数未见异常。通知升压站监视6KV厂用系统参数未见异常,并加强监视机组运行参数。8:45值长通知110KV系统恢复正常。
演习总结:本次演习在安生部、人力资源部、发电部的领导监督下取得圆满成功。演习过程中大家态度端正,严肃认真。被演习人员模拟操作到位,联系时声音洪亮,监护人员监护到位,认真负责,真正起到了提高运行人员应对突发事件的能力。通过此次事故演习,不论是演习值还是监护值的人员,都从此次事故中学到了该如何正确判断与处理此类事故,并从中总结了宝贵的经验,为今后的工作打下了坚实的技术基础,达到了预期练兵的目的。不足之处,演习过程中专业之间联系欠缺,演习后期有些松懈,演习与实战有一定差距,还有待提高。
发电部 2007-3-10
第五篇:反事故演习预案
反事故演习预案
(一)一、反事故演习内容:
因电网冲击#
3、4炉引风机跳闸。
二、演习对象:
甲、乙、丙三值
三、演习指挥:
殷涛
四、演习对象:
甲值
五、演习人数:
5人
六、运行方式:
#
3、4发电机组并网运行。#3炉#
1、2引风机,#4炉#
1、2引风机运行。#3炉烟道负压-560pa,#4炉烟道负压-585pa。
七、事故现象:
#
3、4发电机有无功负荷瞬间波动,发电机声音变沉,交流照明灯熄灭,事故照明自动投入。#
3、4炉烟道负压降低,焦炉冒烟,引风机电源指示正常,电流为“0”。
事故判断:
因系统冲击瞬间电压降低,造成四台引风机变频柜跳闸。
八、处理过程:
1、根据主汽压力和温度的变化情况,值长命令电气值班员迅速
调整#
1、2发电机有无功负荷,汽机值班人员根据负荷变化做好相应调整工作。
2、锅炉班长在值长的统一指挥下迅速做到:(1)监盘人员调整好#
3、4炉水位和主汽温度;(2)命令锅炉零米值班人员抢送引风机,四台引风机升速要均匀,保持焦炉负压正常。(3)引风机抢送成功后,检查引风机冷却水情况,并检查引风机有无异音。(4)做好事故记录,并汇报值长。
反事故演习预案
(二)一、反事故演习内容:
机组跳闸事故处理
二、演习指挥:
殷涛
三、演习对象:
乙值
四、演习人数:
6人
五、事故征象:
1、集控室负荷表到零
2、主汽门关闭,转速下降
六、事故处理过程:
1、机组司机迅速启动辅助高压油泵,维持油压;
2、运行班长迅速回报值长,并了解事故范围,同时请示下一步机组操作;
⑴ 值长下达停机指令:
维持高压油泵运行
调节高低压汽封,维持真空
退机组二三段抽汽开启门后疏水
按机组正常停机操作,直至转速到零,投盘车 ⑵值长下达抢启指令:
调节汽封,保持真空-0.08以上 复位各保护开关,机械保护 退二三段抽汽,开启门后疏水
开启自动主汽们(速关阀)将转速稳定至3000转 检查排气温度,真空润滑,保安油压正常后停运高压油泵
投机组保护
回报值长,联系电气并列
检查机组,机组各参数营负荷运行参数(排气温度应缓慢回落)
运行正常后,补临时停、启机操作票
电厂
2011.6.20