第一篇:怎样检查、调整切诺墓吉普车的快怠速、怠速
怎样检查、调整切诺墓吉普车的快怠速、怠速?
按厂家规定,车辆每行驶48000km,应检查、调整快怠速、怠速。检查调整步骤及方法如下:
① 检查、调整快怠速凸轮位置在发动机不工作时进行。卸下空气滤清器,将快速调整螺钉
D顶在快怠速凸轮F的第二齿E(靠着第一齿),此时阻风门与化油器进口间的间隙应为
4.4mm,若间隙不符合标准,可弯曲或拉伸快怠速凸轮连接杆K来调整(图2-28),② 检查、调整快怠速转速起动发动机,并待其到达正常工作温度。将快怠速调整螺钉拧到
快怠速凸轮第二齿轮上(图2-29)。此时,用感光式数字转速表测量发动机转速,转速应为20OOr/min。若转速不符合要求,可转动快怠速调整螺钉来调整转速。顺时针转动,发动机转速升高,反之发动机转速则降低。调整好后,拉一下节气门杠杆使节气门开大。再放开节气门杠杆,使节气门自动回到正常怠速位置
③ 检查、调整真空一电磁节气门定位器起动发动机,待其到达正常工作温度.将节气门杠杆
上的怠速调整螺钉顶在真空一电磁节气门定位器的柱塞上(图2-30),卸一下真空一电磁节气门定位器上的真空软管,并将软管堵死。用于动真空泵在真空定位器施加34^-5IkPa的真空度,用光电式数字转速表测量发动机转速。转速应为950r/rain左右,若转速不符合标准,可转动怠速调整螺钉来调整转速。顺时针转动,发动机转速升高,反之发动机转速则下降。
④ 检查、调整发动机息速转速起动发动机,待其到达正常工作温度。将节气门杠杆上的怠
速调整螺钉在节气门定位器的柱塞上,用光电式数字转速表检查发动机转速,转速应为750r/min.若不符合要求,可转动定位器端的螺钉来调整。顺时针转动螺钉,发动机转速下降,反之则转速升高。以上各项的调整中,第①、②、③项在化油器出厂时已由工厂调好,只有到规定行驶里程后才进行检查及调整。在使用中,一般只需进行第④项调整。若各项都需检查调整时,顺序不得变动。注意:在发动机运转中进行操作时,不得与风扇站在同一平面上,以防风扇损坏飞出伤人,不得穿宽袖衣月长。原文地址:
第二篇:4.2 雅阁发动机怠速的检查与调整
4.2 广州本田雅阁轿车发动机怠速的检查与调整
发动机标准怠速转速为770±50r/min,若怀疑发动机怠速转速不正常则:应按照HONDA检测仪的操作步骤调节发动机怠速转速,否则按以下步骤进行发动机怠速的检查和调整。
(1)保持IAC阀插头处于连接状态并确认MIL未亮,同时点火正时、火花塞、空滤和PVC系统均正常;
(2)拆下EVAP排放控制电磁阀的2针脚插头;
(3)连接转速表;
(4)起动发动机,在空负荷下使发动机在3000r/min转速下运转直到散热器风扇转动为止,然后怠速运转发动机;
(5)确定前照灯、鼓风机风扇、后窗除霜器、散热器风扇和空调器均不工作,此时发动机怠速运转应为标准值,否则应予更换;
(6)调整时,可顺时针(降低怠速)或逆时针(提高怠速)转动怠速调整螺钉1/4但不得超过1/4圈;
(7)调整后,再次检查发动机怠速,若仍超过标准值,可再次转动怠速调整螺钉1/4圈,然后将加热器风扇开关置于高位,打开空调器,怠速运转发动机1min;
(8)关闭空调器,进一步检查怠速转速是否正常,若仍不正常,则按前述内容进行故障分析;
(9)检查调整结束后拆下转速表,重新装回EVAP排放控制电磁阀的2针脚插头;
第三篇:双怠速标准测量机动车排放
双怠速标准测量机动车排放
双怠速排放标准是指在两种空转转速下进行污染物排放测量的排放标准。这两种空转转速,一种是普通怠速转速,即车辆使用说明书上规定的怠速转速;另一种是高怠速转速,我国国家标准规定为50%额定功率转速(即规定的额定功率点的转速),比如车辆的额定转速为5200转/分,其高怠速转速就是2600转/分。
为了更有效地监控发动机的工作状态,或者为了监控供油系统、排放控制系统的工作状态,20世纪80年代以来,许多国家采用了双怠速排放标准,并且至今在世界上应用仍然比较广泛,其主要原因是这种检测方法和其他简易工况法比较起来,检测速度快、成本低、设备简单、容易实施。
双怠速排放标准与普通怠速排放标准的不同之处是增加了一个高速空转转速排放标准,俗称高怠速排放标准。增加这一高怠速点后,对普通化油器型式的车辆,增加了污染物排放的控制范围,从普通的怠速工况扩展到低速区域。普通怠速排放是否超标往往由怠速螺钉的调整位置所决定,一把改锥即可决定排放是否达标,从而造成车辆工作正常的假象。但高怠速工况的排放状态是不受怠速螺钉调整控制的。因此,双怠速排放标准更能够有效地发现化油器混合气供给系统中的故障,如怠速油量孔是否有磨损、空气量孔是否有堵塞、主供油量孔是否有磨损等,从而督促人们进一步检查,对化油器采取适当的维护和修理,以彻底恢复发动机的良好工作状态。
对于装有电喷和三效催化装置的车辆,用高怠速点的一氧化碳、碳氢化合物排放和过量空气系数λ,综合起来可对车辆的电控系统和催化装置是否在正常工作做出判断,以便及时发现污染物排放控制部件的问题,及时排除故障。
第四篇:发动机怠速不良的原因及案例处理
发动机怠速不良的原因及案例处理
张红卫(河南省许昌市高级技工学校,河南
许昌
461000)
摘要:阐述电控发动机各部件的工作原理及怠速不稳的原因,及常见故障的处理方法
关键词:怠速不良
ECU 案例处理
发动机怠速不良包括:怠速不正确,怠速太低、太高,怠速运转不柔和及怠速不稳等现象。电喷发动机构造原理与化油器式发动机有很大区别,怠速不良的故障原因多而复杂,增加了故障诊断和排除的难度,本文就电子燃油喷射系统发动机怠速不良主要故障原因进行概要分析,以供汽车维修人员参考。怠速开关信号电路原因
发动机控制电脑(ECU)是根据怠速开关信号(IDL端子)电位的高低来判断发动机是否处于怠速工况的。当怠速触点闭合,给ECU的IDL端子输入低电位时,ECU判断发动机处于怠速工况,于是启动怠速控制程序控制发动机运转。因怠速触点间隙调整不当、接触不良、损坏及电路故障,发动机ECU将无法正确判定怠速工况,从而造成怠速控制失误,导致各种怠速不良现象。因此,在检查时应加以重视,一般应首先排除这一可能。
奥迪v62.6e怠速开关损坏引起怠速不稳
故障现象:一汽轿车公司制造的奥迪v6 2.6L轿车,怠速在500至1000 r/min范围内上下抖动。
故障检测:查询故障码1个,00523进气温度传感器g42正极断路/短路,偶发故障。清除故障码后对节气门进行基本调整,怠速能稳定在700r/min运转;将转速提高到2000r/min时,诊断仪与控制单元的通讯中断。再将油门松开,怠速又在500至1000 r/min范围内上下波动。重新进入发动机地址,阅读数据块010组的第2区,该区显示的是节气门怠速开关位置,触点闭合应显示“1”,触点打开应显示“0”;而该车节气门无论在关闭或打开位置都显示“0”。
故障分析:进气温度传感器故障不会引起怠速大范围波动。该车控制单元是早期版本,当发动机转速超过2000r/min,由于数据流大量堆积,诊断仪与控制单元通讯中断也属于正常。造成怠速抖动的真正原因是节气门怠速开关不能闭合,控制单元由于接收不到怠速开关闭合信号,所以不能进入怠速稳定程序。
故障排除:检查油门拉线正常,松开节气门位置传感器的两条紧固螺栓,该传感器的两个安装孔是椭圆的,转动节气门位置传感器,阅读数据块可以出现“1”。进行节气门基本调整,怠速恢复正常。用户将车取走使用三天没问题,第四天故障重现,开回修理厂。阅读数据块看到节气门位置又总是“0”,说明怠速开关接触不良,更换一个新的节气门位置传感器,经使用数周后怠速抖动现象再也没有出现。
怠速控制阀及其电路原因
怠速控制阀(ISC阀)用来控制怠速工况下绕过节气门进入进气歧管的旁通空气量,以控制怠速大小,发动机ECU根据水温传感器信号(THW端子)及空调(A/C)、发动机动力转向油泵等附属装置工作状态的开关信号,将发动机转速控制在所设定的目标转速稳定运转,控制过程采用反馈控制的形式。ISC控制阀分步进电机型、旋转电磁阀型、占空比控制型、真空电磁阀型等,当ISC阀因积炭堵塞、卡住,控制线路出现短路、断路和搭铁时,发动机ECU无法正确控制ISC阀的开度,导致怠速不良,诊断时应加以重点检测。
福特福克斯怠速控制阀脏污发卡引起怠速不稳
故障现象:一辆福特福克斯怠速不稳。故障检测:用IDS故障诊断仪检测,发现怠速控制阀异常,用万用表检测,阻值正常。故障分析:怠速控制阀是ECU的执行元件。当怠速转速高于设定转速值时,电脑便指令怠速控制阀关小进气旁通气道,使进气量减小,降低发动机转速。当怠速转速低于设定转速值时,电脑便指令怠速控制阀打开进气旁通气道或直接加大节气门的开度,使进气量增加,以提高发动机转速。节气门和周围进气道的积炭、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常。由于油污、积炭造成怠速控制阀动作卡滞或卡死,节气门关闭不到位等原因,使ECU无法对发动机进行正确的怠速调节,造成怠速转速不稳。常见原因有:节气门有油污或积炭;节气门周围的进气道有油污、积炭;怠速步进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀有油污、积炭。
故障排除:对怠速控制阀进行清洗或更换,对进气系统打吊瓶后故障消除。系统恢复正常。进气歧管或各种阀泄漏及进气量失准
当不该进入的空气、汽油蒸汽、燃烧废气进入到进气歧管,造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正常。当漏气位置只影响个别汽缸时,发动机会出现较剧烈的抖动,对冷车怠速影响更大。常见原因有:进气总管卡子松动或胶管破裂;进气歧管衬垫漏气;进气歧管破损或其它机件将进气歧管磨出孔洞;喷油器O型密封圈漏气;真空管插头脱落、破裂;曲轴箱强制通风(PCV)阀开度大;活性炭罐阀常开;废气再循环(EGR)阀关闭不严;真空助力系统漏气等。
上海五菱五菱之光真空助力系统漏气引起怠速不稳
故障现象:发动机怠速由400至800 r/min范围内上下抖动。
故障检测:用故障检测仪检测到故障码一个:氧传感器值逻辑混乱.故障分析:氧传感器是用来监测混合气的浓度比值是否符合标准:1:14.7,并把此值反馈给ECU,由ECU通过喷油器的脉宽进行调节。如果进气系统漏气,就会造成混合气过稀,发动机怠速下降,氧传感器把浓度比值传给ECU,ECU增加喷油脉宽,发动机怠速上升,但喷油脉宽与进气压力、怠速值的存储程序不符,ECU要输出原值后,怠速又下降,如此反复,怠速值在400至800 r/min范围内上下抖动。
故障排除:用汽油压力表检测油压值正常,用真空表检测进气系统真空度发现系统值在30kpa—50kpa上下波动。逐个拔下各种真空管并且堵住,发现当堵住制动真空助力器真空管路时系统怠速恢复正常,故障点就在制动真空助力器上,换下制动真空助力器后,怠速抖动现象再也没有出现。4 燃油泵及油路系统原因
燃油泵及油路系统影响燃油压力,如压力过低,使喷油器线圈在同样通电时间的情况下实际喷油量减少,喷雾质量变差,怠速混合气变稀;压力过高,则喷油量过多,混合气过浓。燃油系统压力与燃油压力调节器、燃油泵、油压电磁阀的技术状况及其电路工作状况有关。
桑塔纳2000油压调节器损坏引起的怠速不稳 故障现象:桑塔纳2000JV发动机怠速一直在1200 r/min
故障检测:用汽油压力表检测油压值:0.3MPa
故障分析:怠速时的油压应在0.25±0.05Mpa,而检测油压为0.3Mpa,问题就在燃油压力调节器上,因为汽油压力过高,则喷油量过多,混合气过浓,怠速值就会上升。
故障排除:更换燃油压力调节器后,怠速值下降至800 r/min,系统恢复正常。系统记忆值恢复
汽车ECU电脑内部的供电电源被切断,就会导致电脑内部的记忆丢失,所以重新接通电源时电脑跟传感器之间的记忆需要重新学习才能恢复或匹配。市场上日系、美系、法系等车型中的ECU电脑虽然具有记忆恢复功能,但是需要在特定的状态下才能恢复,这样的程序非常复杂。(一般不采用这样的方法。欧系车除外)最好进行一次节气门位置传感器学习程序,用于恢复电脑由于断电而失去的记忆,让它适应车子目前的状况,改善整体性能。最好进行一次节气门位置传感器学习程序,用于恢复电脑由于断电而失去的记忆,让它适应车子目前的状况,改善整体性能。
方法如下:
(1)打开电门开关,但不要启动发动机,先进入自诊程序,然后等待20秒,重复此步骤3次
(2)启动发动机运转13分钟甚至更长,并保持电脑空调控制开关在OFF位置。
(3)然后打开空调开关,并确认压缩机工作,保持怠速运转至少1分钟。(4)关闭电门完成节气门位置传感器学习程序。
(5)必要时要清洗节气门及怠速马达,重复以上1-5的学习步骤,如若不行要用专用电脑对节气门旁通阀螺钉进行调整、匹配。空调开关信号电路原因
空调(A/C)信号是一个开关信号,向电脑发出空调开关请求。当开空调时电脑根据A/C信号及时提高怠速以适应空调压缩机的负荷,A/C信号失常,将导致怠速过高、过低,发动机抖动和熄火。废气再循环阀及其电路原因
废气再循环阀(EGR阀)只在发动机处于正常工作温度并达一定转速时才打开,将一部分废气引入进气歧管并返回气缸,以降低缸内最高燃烧温度,使NOx排放降低,EGR阀卡死在开启位置,或在怠速时关不严,或电路故障引起怠速打开,冲淡怠速混合气,造成怠速过低、运不柔和熄火等。点火系故障
点火系中点火线圈、点火器或点火ECU、分电器、点火信号发生器、相关影响点火正时的传感器及高压线不良,造成缺火、火花弱、点火正时不准等,导致怠速不良。其他故障
除以上故障原因,以下故障同样会引起某种怠速异常:ECU故障;主氧传感器电路;EFI主继电器电路;备用电源电路;冷起动喷油器电路;混合气调节可变电阻器电阻;燃油质量;进气管漏真空;空气滤清器堵塞;气缸压缩不良等。
总之,电喷发动机怠速运转不良故障原因较多,维修诊断时,应针对具体表现的征状,结合发动机电喷系统组成和结构型式进行综合分析,借助电脑故障解码器调出故障码,对照相关技术资料和技术数据进行检测判断。如没有读出故障代码则从易出现的和容易排除可能的故障入手,逐步诊断,做到高效准确地找出原因并排除故障。
第五篇:怎样检测与排除汽车发动机怠速污染物超标的故障
怎样检测与排除汽车发动机怠速污染物超标的故障?
发布时间:2013-11-20 来源:宜春汽车网编辑:暮雪
(2)发动机由怠速工况,加速至额定转速的0.7倍,维持60s后降至(2000+50)r/min。
(3)发动机降至高怠速状态后,将取样探头插入排气管中,深度为400mm。
(4)发动机在怠速工况维持15s后,开始读数,读取30s内的最高值和最低值,取平均值。即为高怠速排放测量结果。高怠速排放测量值应低于怠速排放测量值。发动机五气分析仪。能测量CO、HC、C02、02和NO)(浓度,具备数据储存和测试数据打印功能。
(5)发动机为多排气管时,分别取各排气管高怠速排放测量结果的平均值和怠速排放测量结果的平均值。
(6)采用直接观察与仪器测量相结合的诊断方法,找出故障发生的可能原因和部位。
通过排气管中02的检测,判断哪个气缸燃烧不良,当发动机某个气缸燃烧状况不佳时,通过断缸试验法和借助能够测02的四/五组份废气分析对O2浓度进行检测来确认。逐个断开再复原每个气缸的喷油器,观察废气分析仪上显示的02数值,即可判断出哪个气缸燃烧不良。比如测试四缸的发动机,断掉任何一个气缸的燃油供应,就会发现02值有一定程度的增加。如果明显超过理想增加值,就说明该气缸有问题。如果每个气缸都达不到正常的情况,但又变化一致,就说明发动机还有其他问题。
(7)善用数据对比和综合分析的方法诊断故障。在应急检修中,在未做相关检查前,可先用废气分析仪进行检测,也许在诊断一开始就能找到故障原因。
实践总结出的用废气分析仪诊断发动机故障简易方法:当气门关闭不严时,尾气中的HC含量也较高;如果活塞环和活塞严重磨损,HC和CO含量均偏高,但HC含量相对CO含量更高一些。为了区分是气门故障还是活塞的故障,通常采用的方法是在火花塞孔内注入机油检测气缸压力是否回升。当点火正时不当时,所排放的尾气中都存在大量的HC和02,另外真空度也会有所下降。应分析点火二次波形或检测真空度,以正确分析故障原因。在高压无火时,尾气中HC和02含量均较高,这是空燃比失衡的特征,CO值较低,而C02在峰值,说明可燃混合气充分燃烧,点火系统工作正常。但空燃比较高,说明混合气偏稀,应从进气系统和供油系统进行检查。
(8)C0排量超标的故障原因:空气滤清器堵塞;供油系统供油过多;化油器空气量孔堵塞;曲轴箱通风装置工作失效等。
(9)HC排量超标的故障原因:点火能量低断电器触点烧蚀,电容器击穿;火花塞工作不良;点火正时调整不当;化油器怠速油路堵塞或化油器垫松动漏气;曲轴箱通风管路漏气;气门关闭不严,进气歧管或气缸垫漏气。