第一篇:(塑料部 苏亮超)自我检查 日事日毕 全员参与
自我检查 日事日毕 全员参与
塑料部二号聚乙烯装置创新设备管理模式
塑料事业部二号聚乙烯装置在设备管理工作中勇于对标先进、赶超先进,在工作方式、方法和管理模式上不断进行新的探索,努力将创先争优和“比学赶帮超”融入具体工作实践,以自我检查、日事日毕、全员参与的工作方法和态度确保了装置“安、稳、长、满、优”运行,仅上半年,就实现了两次60天以上的长周期运行。
自我检查
设备管理涵盖了机械、电气、仪表等三方面的管理内容,管理人员的工作有分工,但故障却有可能是一个或多个原因所造成的,当问题发生后该如何应对呢?
发生了问题大家就先从自己分管的那部分开始寻找原因,自我检查,自我解决问题,直到对自己分管的设备区域进行了毫无遗漏的反复排摸。虽然有些问题从表象上看可能是属于别人的管理范畴,但是我们不能在没有进行仔细检查的情况下轻易下结论。如在2010年4月的检修中,XV206出现了不动作的现象,这可能是仪表的原因,也可能是油压系统的原因,或者是其他可能的原因。虽然根据以往的经验发生管线堵塞的可能性小,而换向气阀失灵的可能性大,但是我们并不能就此轻易推测管线就是畅通的,我们还是对管线进行仔细检查和排堵,虽说检查结果管线一点没有堵塞。
自我检查,就是对他人没有做好的地方毫无保留地提出意见,一时不能判断问题归属的,就要从自身出发,在自己职责范围内查问题,避免问题不查清就一推了之,这不仅延长了解决问题的时间,也影响同志间的团结。事实表明,做好自我检查,不仅保障了设备的稳定运行,而且更促进了团队内的相互信任和合作。
日事日毕
日事日毕就是当天的事情必须当天完成,发现问题就必须在第一时间得到解决,决不因工作拖延而留下后患。
二号聚乙烯装置已将这一管理方法运用到全员设备管理中去。对于确保我们化工生产装置中无备台设备的安稳运行,这一点尤其重要,只要做到日事日毕,才能使装置运行更平稳,遇到突发问题时也能有更充分的缓冲余地。
2011年6月17日下午,装置催化剂供给泵突然停止了运转,由于另外一个料仓的料位很低,无法维持很长时间,这就迫使我们必须迅速把泵修好并投入使用,否则将造成整个生产系列的停车。为此,各条线设备管理人员在第一时就赶到了现场,静设备管理人员负责先拆除入口过滤网,确保入口管线畅通,以确认泵不有因突然过负荷而停止;动设备管理人员接着检查泵同轴度、密封、温度等是否异常;电气人员则对马达、控制线进行检查,通过运用剔除法进行反复自查和排查,最终确认马达的绝缘存在问题。
问题找到了,但马达必须在短时间内维修完毕,才能给安装工作留下足够时间。由于有日事日毕的好习惯,相关备件和组件都准备得很充分,电机检修和安装都在时间节点前提前完成任务,避免了一次极有可能发生的系列停车。
全员参与
全员设备管理是目前比较先进,被石化生产企业所证实的行之有效的设备管理方法。为了达到和保持设备的最佳运行状态,二号聚乙烯装置根据装置自身特点,在全员设备管理工作开展过程中上充分结合完善化建议、看板管理、6S管理等行之有效的科学管理方法,将实行全员设备管理与全体员工的培训、学习、操作等联系起来,使全体员工都全身心地投入设备管理工作中来,人人动手参与设备维护保养,提高巡检工作质量,使设备隐患能在第一 1
时间得到消除和控制,从而确保装置长周期运转。
在“比学赶帮超”活动中,为了能查找出更多的问题,二号聚乙烯装置与同在事业部的一号聚乙烯装置结对互查,双方毫无保留地互揭对方管理中的短板,交流自己管理方面的好方法,此举,无形中“似乎”将各自参与设备管理的人数翻了一番。装置不仅在企业内进行纵向的历史对比,还要拆除围墙向行业先进单位看齐。我们瞄准了茂名石化、赛科石化等先进单位的管理成果,通过取经、调研、考察等方法将他们的集中管理、状态管理等科学的工作方法学习过来,通过树标、对标、比标,努力寻找管理上存在的差距,以进一步提升了装置设备管理水平。
对于运行了十多年,正进入设备故障多发阶段的二号聚乙烯装置来说,我们要完不断善和管理模式,以科学的管理促进设备运转完好率的提高,让老设备焕发出青春活力。为此,我们必须在做好当前各项基础工作的前提下,不断学习新知识,实践新方法,不断地对现行设备管理方法进行创新、总结和提升,只有这样,才能使老装置焕发新活力,实现可持续发展,实现“重举旗帜,再占排头”的战略目标。塑料部 苏亮超 201106292