以太网光纤收发器的故障案例及设置经验交流

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第一篇:以太网光纤收发器的故障案例及设置经验交流

以太网光纤收发器的故障案例及设置经验交流

太网光纤收发器因它的维护方便、低成本等优势越来越多的用到杭州电信网客户末端,光纤收发器由于是末端的低端设备,维护人员往往会忽略它的设置。本文通过分析近期由于光纤收发器设置不当造成的故障案例,来提醒维护及施工人员重视以太网光纤收发器的设置。希望通过本文和各位维护人员交流,提出简洁、实用的设置规范。

例1:某用户申请了34M带宽的长途电路,业务运行一段时间后,用户申告带宽不足。

此电路为MSTP电路,维护人员检查了大通道上的带宽设置,时隙绑定等参数,没发现问题。用仪表到客户用户转接局测试结果也是34M,用户还是称带宽不足。末端用的艾赛VX230光纤收发器由于是光口,没有用仪表测试。检查光纤收发器的设置:

光纤收发器转接局设置为自适应,末端设置为强制。

两端光纤收发器速率设置了10Mbps。

修改两端光纤收发器的设置,两端都设置成:强制100Mbps全双工后,用户称带宽正常。

例2:某客户申告电路有丢包。

检查光纤收发器的设置:为半双工模式引起用户设备PING有大量丢包。修改两端光纤收发器的设置,两端都设置成:强制100Mbps全双工后,用户设备PING包正常。

以上案例说明:任何两个直连的以太网端口间都存在端口速率与双工模式的适配要求,非正常配置将导致通信故障。

故障现象为:

1.带宽不足。

2.有丢包或时延过大现象。

3.有短暂网络通信中断等故障现象。

以太网光纤收发器的设置建议及注意事项:

1.两端电口设置为同样的速率和双工模式(100M/全双工),以保证匹配良好。

2.电口强制模式建议优先设置成“强制”模式,这种工作模式能和绝大部分对接设备良好匹配。个别出现链路起不来现象时,检查对接设备的工作模式(包括用户设备),建议本设备设置为与对接设备同样工作模式,以保证匹配良好。

3.特别注意:状态变更后,必须重新上电设置方能生效。

4.设置完毕后,最后检查:自局端交换机至用户交换机(路由器)链路上的所有以太网端口都以双工模式工作于用户租用的数据速率上,确保用户的带宽及通信质量。

以上仅供维护人员交流,各维护人员在实际应用中有不同现象,或不同的处理方式,往及时交流、探讨。

第二篇:解决电信光纤宽带上网路由器设置不能进故障

第一步:设置电脑的IP地址和网关

ADSL的设置是通过浏览器访问其设置页面而实现的。在默认的情况下,ADSL的IP地址为192.168.1.1,我们只要将连接ADSL的电脑上的IP地址设置成与ADSL同一网段,就可以访问ADSL的设置页面,具体是将电脑的IP地址设置成192.168.1.X,X一般为大于等于2小于 255,网关设置为192.168.1.1,然后打开浏览器,在地址栏上输入ADSL的IP地址,即192.168.1.1,就可以访问ADSL的设置页面。在这里设置IP地址是为了访问ADSL,设网关是为了以后上网。

第二步:输入默认的用户名和密码

进入ADSL的设置网面是需要使用用户名和验证密码的。一般默认用户名都是是admin,默认密码也是小写字母admin。如果不是请看一下你的说明书!注意此用户名和密码不是在电信公司的用户名和密码,而是ADSL设备的用户名和密码。输入正确后,才能进入ADSL的设置页面。

第三步:进入ATM页面进行设置路由

点击ATM链接,就可以进入设置页面。找到连接类型选项,选择PPP的单选项,此时页面下部会展开PPP的设置。在PPP设置中设置好用户名和口令,这里的用户名和口令才是你在电信(或其它ISP商)的帐号和密码,设置在这里是供

ADSL在开机时自动拨号用的。

第四步:设置自动分配IP地址功能即DHCP功能

在网络上的每一台电脑都有一个单独的IP地址,在同一个网络中,每台电脑的IP地址是唯一的。通常我们上网时,电脑中设置的是自动获取IP地址,也就是说,在该台电脑接通网络时,服务器就会自动分配一个唯一的IP地址给这台电脑,就象你进入影剧院时票上标明的楼层、排号、座号一样。但在一些局域网中,为了方便软件通讯,采用固定IP地址的方式,也就是说,每台电脑都有一个固定的IP地址,在同一网络中不会出现完全相同的IP地址,就象楼房中每个房间都有固定的编号一样。如果你的网络是采用前一种IP地址分配方式,就需要打开ADSL的自动分配IP地址服务功能,也就是设置DHCP。在DHCP页面,选择DHCP Server单选项就可以了。

第五步:设置DNS

选择DNS页面,将电信公司(或其他ISP商)提供的DNS设置在ADSL中,一般情况下可设置成为202.101.224.68。211.147.6.3 ……最好填上本地的DNS服务器地址

第六步:保存设置

以上设置需要保存才能生效,选择“保存”页面,将设置的内容保存。然后关闭浏览器,同时关闭ADSL的电源。下次打开电源时,原先的设置就生效了。

第七步:修改电脑的设置

如果你选择了DCHP功能,你就需要将刚才为了设置ADSL时修改的IP地址修改回来。将电脑的IP地址选择为自动获取IP地址,将ADSL的 IP地址即192.168.1.1添加到网关中。

第八步:重启电脑并打开ADSL电源,你就可以随意地上网浏览了。

安全提示:打开ADSL的路由功能后,你的帐号和密码均保存在ADSL中,这样就很容易被别人窃取。因此,最好在第五步保存设置之前,修改 ADSL的默认口令,即将MT800默认的口令“admin”改为其他口令,以免被他人轻而易举地进入你的ADSL设置界面。

升级软件:在电信公司提供的ADSL中,有些版本没有上述的设置界面,例如版本号为V100P007C01B010SP01的。此时你可以象升级电脑BIOS一样,用其他版本的软件刷新你的ADSL,实际上是用低版本的软件刷新,通常是刷成版本号为V100R006C01B010SP02。刷新的过程比较简单,只要找到相应的软件,在ADSL的“软件升级”界面中按照说明进行操作就行了。如果你的ADSL型号正好也是华为MT800,就可以直接下载软件,进行升级。

其他操作:你也可以采取在地址栏上输入相应的参数,从而进入相应的设置界面,即输入:192.168.1.1/MainPage?id=X,X的值参见下表:

ADSL设置页面 X值 作用

SmartAX MT800 6 MT800ADSL设置的主页面

ATM设置 25 设置路由功能的页面

其他设置

ADSL模式

51LAN配置 2

最后,提醒各位,需要办理光纤的用户建议到广东电信网上营业厅参加百兆光纤0元装活动。安装不含光猫租赁费、安装调测费,老用户可升级光纤,无任何费用。

第三篇:设备故障及事故案例

典型设备故障及事故

案 例

机电保全部

二〇一四年十月

前 言

为帮助装备人员进一步了解设备特性,掌握设备运行规律,及时发现并解决设备隐患,减少设备故障及事故的发生。机电保全部对近几年发生的设备故障和事故进行了分类汇总,力求通过典型故障和事故案例,使管理人员直观的了解故障现象,发生原因,防范措施,从而掌握对同类型故障的预防和处理能力。也希望通过这些案例起到警示作用,强化各级管理人员的工作责任心,提高履职能力。

目 录

1、皮带机胶带撕(断)裂

1.1 兴业海螺1004皮带机胶带撕裂 1.2 重庆海螺1#石灰石皮带接头断裂 1.3 荻港海螺三期石灰石长皮带撕裂 1.4 石门海螺1005长皮带撕裂 1.5弋阳海螺2202矿山皮带撕裂 1.6 益阳海螺矿山1#长皮带撕裂

2、胶带斗提胶带断裂

2.1 芜湖海螺3428胶带斗提胶带断裂 2.2 枞阳海螺3428胶带斗提胶带断裂

3、回转窑轮带开裂

3.1荻港海螺3#窑二档轮带开裂 3.2枞阳海螺4#窑二档轮带开裂

4、回转窑托轮瓦高温

4.1白马山水泥厂2#窑8#托轮瓦高温 4.2英德海螺B线窑3-3托轮瓦高温 4.3 武冈云峰3-2托轮高温 4.4 贵定海螺2#窑2-3托轮瓦高温

5、回转窑筒体开裂

5.1分宜海螺1#窑筒体30.4米开裂

6、回转窑液压挡轮损坏 6.1双峰海螺2516液压挡轮损坏 6.2中国厂2#窑液压挡轮损坏 6.3英德海螺A线窑液压挡轮损坏 8 11 13 15 17 19 20 22 23 24 26 28 30 32 34 35 36

7、大型风机轴承损坏

7.1平凉海螺1327风机轴承损坏 7.2宏熙公司原料磨循环风机轴承损坏

8、中、大型减速机损坏

8.1 兴安海螺2428入窑斗提减速机损坏 8.2 安龙公司一线原料磨减速机损坏 8.3 凌云公司一线原料磨减速机损坏 8.4 分宜公司一线原料磨减速机损坏

9、熟料拉链机脱轨

9.1 英德海螺熟料拉链机脱轨 9.2 贵阳海螺熟料拉链机脱轨 9.3 江华海螺熟料拉链机脱轨

10、余热发电汽轮机组

10.1英德海螺余热发电2#汽轮机组飞车 10.2分宜海螺余热发电机组设备

11、总降类

11.1池州海螺总降联络隔离柜故障 11.2枞阳海螺110kV总降变电站GIS故障 11.3枞阳海螺FSR高速开关柜爆炸 11.4广元海螺总降GIS断路器故障跳闸 11.5龙陵海螺总降进线柜短路 11.6双峰海螺总降FSR柜故障 11.7芜湖型材公司总降母排螺栓松动 11.8荻港海螺总降电容柜拉弧

12、高压开关柜类

12.1荻港海螺高压开关柜操作中发生拉弧

42 44 46 48 49 51 52 54 60 63 66 71 77 79 82 87 90 94

12.2宁国厂高压开关柜损坏 12.3建德海螺35kV主变开关柜损坏 12.4宁国水泥厂带电拉闸

12.5石门海螺52G高压柜小车触头烧毁 12.6铜陵海螺高压柜拉弧

12.7铜陵海螺总降AB水泥磨6kV电源柜短路 12.8小动物导致发电52S开关柜短路 12.9英德余热发电出口52G柜烧毁 12.10荻港海螺高压柜拉弧

12.11枞阳海螺余热发电并网柜拉弧着火

13、高压电缆类

13.1怀宁海螺余热发电主电缆短路

13.2建德海螺余热发电6KV高压母联电缆短路 13.3芜湖海螺总降至窑头进线电缆短路

14、高压电机类

14.1池州海螺高压电机接线松动 14.2荻港海螺频繁启动导致高压电机烧毁 14.3宁国水泥厂违反操作规程导致电机轴瓦损伤14.4弋阳海螺高压电机轴瓦损坏

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1.1 兴业海螺1004皮带机胶带撕裂

一、事情经过

2010年7月10日22:16分,矿山分厂1004皮带机出现速度开关报警跳停。局控操作员莫礼阳随即电话通知当班巡检工陆毅,此时陆毅正在1004皮带机头部巡检,局控操作员莫礼阳便让当班巡检工陆毅对皮带机进行检查,陆毅在仅对皮带机头部进行了检查后,认为正常就通知了局控开机,22:20分再次出现速度开关报警跳停,局控操作员莫礼阳在未通知当班巡检工陆毅进行进一步检查的情况下于22:23到22:43分之间连续开机5次,均出现速度开关跳停。22:45分最后一次跳停后,当班巡检工陆毅在向尾轮巡检途中发现皮带已撕裂,经检查发现在尾轮处卡有一根约1米长的钢管,将皮带撕裂约475米左右。

事故发生后,兴业海螺立即组织相关部门召开了紧急会议,认真对此次事故进行了反思和严肃处理。并及时成立了以公司班子为组长的抢修小组,统一调配公司所有维修精干力量对该皮带进行修补处理,于7月12日下午18:00左右抢修完毕,负荷运行正常。

二、原因分析

1、矿山分厂前期在开采平台进行设备维修作业时,未能做到人走场清,将一根长约1米的检修用加力钢管遗失在开采平台上,且在铲装及运输过程中也未被及时发现,导致钢管被带入破碎及输送系统,卡在1004皮带机尾轮处,是造成此次事故发生的直接原因。

2、当班局控操作员岗位操作技能较差,皮带机每次跳停后DCS操作画面均显示为速度开关保护跳停,但操作员未能按操作规程通知岗位工对皮带机尾轮速度开关等部位进行全面检查,仍然多次开机。同时当班巡检工工作责任心不强,在皮带机出现保护跳停后,未能对 6

皮带机进行全面检查,且在原因未查清的情况下便通知局控开机,是造成本次事故发生的主要原因。

综上所述,这是一起因岗位人员技能较差,操作不当,工作责任心不强而导致的一起重大设备事故。

三、防范措施

针对此次事故的发生,各公司应高度重视,认真汲取兴业海螺皮带机撕裂事故教训,引以为戒,举一反三,加强和完善设备运行管理,规范操作规程,具体防范措施如下:

1、定期组织对设备安全保护进行检查确认,确保各种保护装置运行可靠;设备保护跳停后,必须对现场进行全面检查,原因未查清禁止开机;

2、针对矿山管理要对石灰石爆破、铲装及运输过程中铁器等异物的检查和清理,拟定相关的检查规程,防止金属铁器等异物进入破碎及皮带机输送系统;

3、对皮带机、板喂机各下料口衬板等耐磨件、皮带机托辊、缓冲挡板、清扫器及除铁器等设备按要求定期检查确认并形成检查记录,及时发现和处理设备存在隐患,并制定相应防范措施;

4、加强员工的责任心教育和技能培训,提高员工工作责任心和工作技能,使员工熟知岗位操作规程,掌握必备的应知技能;

5、检修过程中要严格遵守检修规范,检修结束后项目负责人要认真对检修后现场异物进行清理确认,避免因检修后现场清理不到位而发生同类设备事故;

6、加强对中控操作员责任心教育,注重对皮带机等设备运行参数的跟踪,及时发现运行隐患,避免设备事故的发生。

1.2 重庆1#石灰石皮带接头断裂

一、事情经过

2011年8月21日08:11左右,重庆海螺1#长皮带机运行过程中突然发出一声巨响,现场巡检工邓道友听到异常声音后,随即通过现场拉绳开关停止皮带机驱动,并通知中控停止系统运行。在中控室通过设置在现场的摄像头检查皮带机情况,发现在平洞口附近胶带接头已经断裂。停机后,重庆海螺立即组织相关人员对现场情况进行全面检查,发现1#皮带机在平洞内发生胶带接头断裂,其中一个接头沿回程托辊滑移到平洞外,两接头距离约1公里左右。

事故发生后,重庆海螺将现场情况及时向股份公司领导和相关部室进行汇报,并成立了以公司领导为组长的检修领导组,统一调配公司所有维修力量对1#皮带机进行抢修。

8月23日16:40左右,现场在抢修牵引平洞外胶带时,发生检修钢丝绳断裂,平洞外回程胶带再次向皮带机头部方向发生滑移,两接头距离扩大至6公里左右,增加了抢修难度。经过全力连续抢修,于9月15日11:30左右接头硫化结束,皮带机投入运行,现场重新胶接了8个接头。

二、原因分析

重庆海螺矿山石灰石输送1#长皮带自2010年5月份投入使用,已经运行超过1年时间。该长皮带总长6.3公里,有62个硫化接头,胶带型号ST-2500,带宽1400mm,物料落差达330m,属于大倾角下运皮带机,距离长、工况复杂,运行管理难度大。

在检修过程中,重庆海螺随机抽取长胶带一接头到中煤科工集团上海研究院检测中心进行强度检测,检测结果为强度达到胶带本体设计强度的90%,符合接头强度要求。因现场情况复杂,胶带接头较 8

多,无法判定此次断裂接头是否存在胶接质量问题。通过分析,事故原因如下:

1、现场对长皮带运行管理存在薄弱环节,对长皮带接头的日常检查不到位,长皮带机隐患的整治工作没有引起重视,是造成此次接头在运行中发生断裂事故主要原因。

2、胶带发生接头断裂后,恢复方案制定不细致,抢修过程中,准备不充分,检修中钢丝绳断裂引起胶带长距离的滑移,是造成接头恢复时间长、事故扩大的直接原因。

三、防范措施

1、公司各单位要从本次皮带断裂事故中吸取教训,根据近期下发的《长皮带检修及运行管理维护保养的通知》相关要求,结合公司现场实际情况加强对长皮带的运行管理及检修管理,确保长皮带运行受控。

2、有长皮带运行的单位,要安排专人专职负责长皮带的运行管理,完善长皮带的各类运行信息统计,提高长皮带存在问题处理的及时性。

3、加强皮带机的点巡检,严格按照设备四级点巡检要求完善长皮带的检查,定期对长皮带运行过程中可能存在的问题做好各类检查,及时发现长皮带各类隐患,杜绝设备长期带病运行。

4、各单位要组织对运行皮带机接头进行全面检查,对于存在隐患的接头,要进行全面整改,防止接头突发性断裂再次发生。检查发现长皮带有鼓包、龟裂、脱胶、断钢丝等现象时要立即安排处理,杜绝带病运行。

5、提高皮带接头的胶接质量管理,胶带检修硫化时,要对硫化皮带的接头长度、形式以及硫化时间等参数进行研讨优化,规范胶料管理,杜绝使用不合格胶料,改善接头硫化环境,提高接头内部清洁 9

程度,做好胶接环节控制,确保接头质量合格。

6、各单位要完善相关的检查规程,防止金属铁器等异物进入皮带输送系统。对皮带机各下料口的衬板等耐磨件及缓冲挡板、清扫器等进行彻底检查,及时发现处理存在的问题,防止胶带撕裂现象发生。

7、各单位加强员工责任心教育和岗位培训,提高各级人员对长皮带的驾驭能力,改善长皮带的综合管理,避免长皮带事故再次发生。

1.3 荻港三期石灰石长皮带撕裂

一、事情经过

2009年7月17日早上,矿山三期破碎工段岗位工张必钱、吴圣海接班后对破碎机破碎腔等进行了检查,认为前期存在的2#转子篦筛裂纹无明显扩大,并电话汇报工段长胡其林、分厂领导李家亮、何斌同意后,开机生产至中午12:00停机。

下午13时10分,在未进行开机前检查的情况下,继续开机生产,13时40分左右,张必钱巡检至0009皮带头部时发现皮带出现异常漏料,便通过拉绳拉停皮带,并向工段汇报,经检查在0009皮带尾部导料槽内发现卡一块断裂的篦筛,皮带从除铁器至皮带机头轮部撕裂约520米。立即汇报分厂领导、调度及公司领导,后经公司组织,各单位全力参与抢修,于7月19日早上9:00恢复生产。

二、原因分析

直接原因:从断裂的篦筛看,该篦筛裂纹已存在一段时间,并逐步扩展,直到完全断脱,断脱的篦筛以接近水平姿态掉落在0003皮带上,被带至0009皮带尾部下料口垂直卡在导料槽内,最终导致皮带纵向撕裂。

主要原因:在7月4日已发现该破碎机2#转子多块篦筛存在裂纹,工段长胡其林、分厂领导何斌、李家亮也到现场进行了确认,但未引起高度重视,未及时按公司相关制度,安排有效的隐患监控,尽管裂纹在不断扩展,但在交接班记录上,7日、13日、16日无2#转子裂纹检查记录,事发当天记录中只写了“2#篦筛损坏严重”,对裂纹扩展情况及相关汇报程序没有记录,工段及分厂领导也未能深入现场了解具体情况。

以上情况说明,分厂、工段对设备存在的隐患重视程度不够,未

能按公司相关制度进行有效的隐患监控组织是事故发生的主要原因。

同时,保全处未能深入生产单位,了解设备运行动态,及时指导分厂进行设备管理,是事故发生的另一重要原因。

三、防范措施

1、各单位要严格按照设备开停机制度,做好设备开停机前的检查工作,近期尤其要做好各下料口衬板磨损情况的检查,防止异物掉落损坏设备的情况发生。

2、设备保全处牵头,组织一次设备隐患专题会议,对公司现存的设备隐患及其监控措施进行系统梳理,对设备隐患监控体系的有效运行进行讨论。

3、设备保全处要及时与备件厂家联系,对备件质量存在问题的厂家要按合同要求进行责任追究,必要时,及时更换备件供货商。

1.4 石门1005长皮带撕裂事故

一、事情经过

11月30日矿山石灰石破碎正常工作下料,上午11:30分左右,当班巡检工梁兵发现皮带跑偏较严重,检查发现皮带撕裂,立即拉停皮带机。现场确认是皮带原绑扎铁丝磨断后皮带卡在配重处导致皮带撕裂250米,宽度为18公分。后对撕裂皮带进行割除处理后维持运行,并控制板喂机频率在25Hz以下,破碎机台产约900t/h。(原皮带宽为1200mm)

二、原因分析 1、1005皮带在7月份调试期间因设计不合理导致配重支架倒塌3次,造成皮带多处边角损伤。11月1日运行过程中皮带隐患扩展,有4米皮带撕裂,进行了绑扎铁丝处理,矿山分厂对此事进行了分析处理,制定了防范措施,并申报了皮带计划准备到货后给予更换。2、4米绑扎铁丝处因隐患监控不到位,没有严格按监控要求执行,铁丝磨断后卡到配重滚筒轴承座固定螺栓处导致皮带撕裂,是引起此次事故的直接原因;

3、虽然制定了处理方案,但跟踪督促不到位,领导重视程度不够,导致皮带隐患没有及时消除,是造成此次事故的主要原因;

4、设备卫生差,皮带头尾轮积料严重,各级管理人员深入现场不够,对设备管理要求不严。是造成此次事故的间接原因。

三、防范措施

1、设备隐患监控要严格按要求建立登记,并拟定处理措施和落实跟踪责任人,防止隐患扩展,择机进行处理;

2、矿山分厂在更换前严格按保全处下发的运行参数和监控要求执行,安排专人进行巡检,板喂机频率控制在25Hz以下,严禁带料

停机;

3、供应处务必在12月15日前落实好皮带的材料到货;

4、各单位要重视设备卫生的治理,改善设备运行条件,落实责任,定期治理。设备保全处近期组织专项检查,主要检查设备卫生治理情况。

1.5 弋阳2202矿山皮带撕裂事故

一、事情经过

2009年2月19日下午17:00分左右,堆料机巡检工汪剑峰正常接班后到砂岩破巡检,19:00砂岩破停机,汪剑峰到堆料机进行巡检。晚上21:00左右工段长叶志勇突然听到石灰石破碎机内有异声,认为有异物进入破碎机内,随后将此情况电话告诉当班巡检工汪剑峰并要求立即检查所有皮带上是否有异物,汪剑峰立即对皮带机进行了检查,没有发现皮带上有异物,随后回到堆料机操作室休息,晚上23:00巡检工汪剑峰打扫操作室内的卫生,23:30破碎机停机,巡检工汪剑峰在交班记录上填写“设备运行正常”后下班。20日破碎系统停机检修,矿山分厂安排人员对2202皮带进行检查,上午11:00巡检人员发现2202皮带被异常撕裂,并将此情况向生产处和保全处汇报,保全处处长助理黄海随后赶到现场,经检查发现:2202皮带在纵向被异物撕裂10余米,皮带机无法正常运行,需更换整条皮带(57.60米),到2月20日下午14:00更换皮带工作结束。

二、原因分析

1、堆料机巡检工汪剑峰工作责任心不强,没有按岗位巡检要求对2202皮带进行巡检,造成皮带机被异物撕裂且没有及时发现,是造成此起事故发生的主要原因。

2、破碎工段副工段长叶志勇对破碎机内出现异声重视程度不够,没有组织相关人员对皮带机进行仔细检查,同时在交班记录上签名(设备运行正常),是造成此起事故发生的次要原因。

3、矿山分厂副厂长张绍岭对岗位人员的培训不到位,巡检人员的技能不强,是导致此起事故发生的原因之一。

三、防范措施:

1、岗位巡检人员要加强设备巡检,提高设备巡检频次,及时发现设备存在的安全隐患。

2、矿山分厂要加强员工技能的培训工作,提高员工的操作技能,要使员工熟知岗位操作规程,学会怎样去巡检,怎样在巡检中发现问题及处理问题。

3、各分厂要认真做好设备的专业检查工作,对设备存在的安全隐患要制定相应的防范措施,确保设备的运行处于受控状态。

4、对所有设备的安全保护装置进行全面检查,确保各种保护装置运行可靠。

1.6 益阳矿山1#长皮带撕裂

一、事故经过

2014年9月2日5:44分,益阳海螺矿山破碎机开机生产,21:12分当班巡检夏青发现1#长皮带尾部有漏料现象,随即拉动拉绳开关对1#长皮带进行了紧急停机,并向益阳海螺矿山分厂负责人进行了汇报。经益阳海螺公司现场检查确认,1#皮带机的尾部有一块掉落的破碎机衬板,砸破皮带卡在皮带机托辊支架的连接处,导致长皮带撕裂1306米,事故发生后,益阳海螺及时组织抢修,于9月9日15:00恢复正常运行。

二、原因分析

1、经现场检查,矿山石灰石破碎机衬板螺栓在运行中松动断裂,造成衬板脱落,衬板通过下料口格网(间隙较大)砸破皮带卡在导料槽和缓冲托辊之间,导致长皮带撕裂。螺栓松动断裂导致衬板脱落是造成该起事故的直接原因。

2、经核实,益阳海螺矿山分厂于8月31日组织对石灰石破碎机进行了检修(更换了破碎机转子),但对破碎机衬板螺栓检查和确认不到位,未及时发现衬板螺栓的松动和断裂情况,导致开机后不久,衬板因螺栓断裂而掉落,是该起事故发生的主要原因。

3、当班操作员技能不强,对电流等参数的异常变化不敏感。21:05分矿山1#长皮带由于尾部卡衬板,导致电流异常升高(由180A逐步上升到302A并持续七分多钟,正常电流在180A以下),而当班操作员未能及时发现并关停长皮带。同时,衬板卡在托辊支架上,使皮带防撕裂开关未起到保护作用,是该起事故扩大的重要原因。

4、益阳海螺对设备事故防范重视不够,未认真汲取前期公司发生的同类型事故教训,落实相关防范整改措施不到位、对关键岗位人 17

员基本操作培训落实不到位、专业管理人员职责履行不到位是该起事故发生的重要原因。

三、防范措施

1、开展检查,落实整改。各公司要认真学习公司下发的有关长皮带检查维护要求及相关长皮带撕裂处理通报,对通报传达学习、制度执行、现场点巡检、防范整改措施落实情况等进行全面综合检查,以图文并茂的形式形成检查通报和整改计划表,并督促落实好问题整改。

2、抓实维修,提高质量。要严格按照检修“六落实、两到位“要求,全面做好设备的运行维护、维修工作,专业管理人员对检修安排不能仅停留在工作任务布置上,大型项目检修要深入设备内部进行检查抽查,确保检修质量。

3、汲取教训、强化监管。各公司要认真汲取本次长皮带撕裂教训,一是要加强员工责任心教育,正确引导员工开展好专业点巡检工作;二是要加强对员工基本技能及应急处理措施的培训,提升技能,提高对突发事件的处理能力;三是要严格执行制度,对因运行监控不到位、点巡检流于形式、维修不彻底导致的事故,要从严从重进行处理,切实保障设备运行安全,杜绝设备事故的发生。

2.1 芜湖海螺3428胶带斗提断裂

一、事情经过

2008年3月6日16:43分,芜湖海螺三线突然发生入窑胶带斗提断裂事故,导致斗提部分壳体及料斗的变形严重,芜湖海螺立即组织人员对斗提进行抢修,于3月14日抢修结束投料生产,造成直接停窑195小时。

二、原因分析

事故发生后装备部立即会同Beumer(生产厂家)外方专家、芜湖海螺对现场进行了察看,并组织外方专家、芜湖海螺相关人员及时召开了现场分析会,经分析岗位人员未按照操作使用说明书进行螺栓松动情况检查,胶带接头螺栓松动导致胶带断裂是导致本起事故发生的直接原因。

三、防范措施

本次事故发生后,经装备部协调Beumer公司在最短的时间内无偿提供新的胶带、壳体等,事故的绝大部分直接损失已挽回,但其影响停窑达八天之久,间接损失数额巨大。本次重大设备事故损失是惨痛的,教训是深刻的,公司各单位要认真吸取3428胶带断裂事故教训,组织人员培训学习,举一反

三、引以为戒,落实好各项保障措施,重点做好接头螺栓有无松动、螺栓预紧力是否符合规定、料斗螺栓有无松动情况要求等日常检查工作,对斗提维护保养、检查严格按照厂家操作使用说明书要求进行。

各公司要提高岗位人员责任心,加强对新聘员工的培训工作,进一步提高岗位人员工作技能,规范执行“四级点检”制度,理顺设备管理流程,建立高效的设备运行保障体系,确保公司各项目标任务全面完成。

2.2 枞阳海螺3428斗提胶带断裂

一、事情经过

2008年11月19日23:28分中控显示3428斗提速度开关故障跳停,与此同时中控操作员听到响声,立即通知当班巡检现场检查3428斗提,检查发现斗提尾部正压大量冒灰,立即汇报分厂、保全处、生产处、公司领导等相关人员。相关人员立即到现场后,经现场进一步检查确认发现:斗提下部部分壳体向外鼓胀,胶带和料斗垮落在斗提壳体内,斗提胶带发生断裂。之后立即汇报装备部,同时由公司领导连夜组织召开紧急会议进行恢复抢修研讨及工作安排。次日上午,书面传真告知该斗提生产厂家德国伯曼(上海)公司并要求安排技术人员到现场察看。另外及时报保险公司进行理赔。

因该胶带断裂需整体更换,枞阳公司前期订购的胶带备件未到货,且目前国内无同型号备件(型号为HGBW1000*96500,带宽1000mm)。经德国伯曼(上海)公司书面技术确认,采用840mm带宽胶带代用,对跑偏开关进行现场调整,能满足5000t/d生产线要求。3428斗提经抢修于2008年11月26日4:00结束空载试机正常。

二、原因分析

该斗提胶带使用年限较长,胶带逐步出现老化现象,且2007年2月27日一期余热发电投用后,使入3428斗提回灰温度增加,加剧了胶带的老化程度,断裂后检测该胶带的表面硬度为98肖氏硬度(新胶带为75,厂家建议正常使用不超过90)。经分析认为:

1、斗提胶带使用年限较长,胶带橡胶、钢丝老化严重是导致胶带断裂的直接原因;

2、余热发电系统运行后,入窑的生料粉温度相对提高,加剧了 20

胶带的老化程度,缩短了胶带的使用寿命。

三、防范措施

1、针对目前公司内大型斗提使用年限都较长、余热发电均投用的现状,由保全处牵头制定胶带斗提检查、维护、巡检、检测等规范要求,并要求在12月15日前下发执行,提高大型斗提管理水平;

2、由制造分厂负责利用停机机会对1#、2#、4#窑斗提接头、胶带及螺栓紧固情况进行全面检查,保全处负责督促检查,另外必要时由保全处负责联系厂家技术人员进行检查指导;

3、斗提带载运行后,由制造分厂负责严格按照厂家要求对斗提接头、料斗螺栓进行检查紧固,保全处负责督促检查,确保新胶带使用安全;

4、胶带硬度是衡量胶带使用情况的一个重要指标,由保全处负责每年至少对公司范围内大型胶带斗提胶带硬度进行一次检测,掌握胶带使用情况,适时订购备件更换。

3.1 荻港海螺3#窑二档轮带开裂

一、事情经过

2008年5月6日上午11:40左右,制造一分厂润滑工在给3#回转窑(5000t/d)二档轮带浮动板喷油脂时(窑处于升温连续慢转状态,5月1日--6日窑进行了计划检修)发现轮带工作面有裂纹,便立即汇报分厂、保全处及公司领导,经进一步检查发现该轮带靠窑尾侧端面、窑头侧端面及工作面有一道445*950*445mm的裂纹已经贯穿轮带,裂纹宽度约1mm,已无法再继续运行,公司立即将该情况向装备部进行了汇报,经装备部多方联系备件,确认洛矿有此型号的轮带,故立即对轮带进行更换,于5月15日轮带更换结束。(该轮带的相关参数:外径:5950mm 内径:5050mm 材质 ZG35SiMn宽度950mm)

二、原因分析

经过现场对轮带裂纹检查分析,此裂纹并非是突发性产生的,虽然分厂在日常工作中对轮带滑移量进行检测并有记录且窑计划检修时对轮带与浮动板间隙进行测量,但并未对轮带的运行状况进行全面检查,特别是在兄弟公司之前出现了类似问题情况下,仍然未高度重视日常的检查工作,反映出分厂设备基础管理薄弱,各级设备管理人员在日常工作中对主机设备检查时不认真、不仔细、工作责任心不强,未及时发现设备隐患,导致抢修时间延长,造成生产处于被动局面。

三、防范措施

1、加强对专业技术人员技能培训及工作责任心教育;

2、制定回转窑轮带润滑操作规程及日常检查要点;

3、加大专项检查的力度,对主机设备的运行情况专业牵头人要定期组织人员进行检查。

3.2 枞阳海螺4#窑二档轮带开裂

一、事情经过

2014年7月31日公司组织开展制造一分厂7月份工艺设备综合点检时,烧成检查小组保全处副处长毛施昂带领检查4#窑烧成区时,发现4511回转窑二档轮带与托轮接触面及窑尾方向侧面有裂纹,立即汇报公司领导,同时组织制造一分厂相关人员到现场对轮带开裂情况进行测量:轮带与托轮接触面(轮带宽度1390mm)裂纹长度350mm,侧面(轮带厚度540mm)经打磨确认裂纹长度约300mm。

二、原因分析

根据现场勘查,万吨线回转窑二档轮带做为长期承受动载荷的受力结构件,在交变载荷的反复作用下,铸造金属局部产生了疲劳破坏,沿着轮带柱面与端面处产生了2条贯穿性裂纹。

三、防范措施

1、每班技术人员不少于2次对轮带裂纹进行检查,并做好记录,发现裂纹扩展异常立即汇报。

2、窑操作员窑关注二档轮带处窑筒体温度,加强操作调整。

3、加工一件弧度板,利用合适时机对轮带裂纹处外侧进行加固处理。

4、持续做好4511回转窑二档轮带开裂隐患的监控,每班技术员对加固位置弧度板及焊缝情况进行检查并做好记录。

4.1 白马山水泥厂2#窑8#托轮瓦高温

一、事情经过

2008年6月4日2:44,白马2#窑因8#托轮油温达750C跳停(油温最高达790C),经现场检查发现8#托轮轴表面有少量铜屑粘附,遂安排对轴瓦表面进行研磨并调整托轮受力情况。期间经联系宁国厂、荻港海螺及装备部相关人员进行现场查看交流、指导,在采取对托轮轴研磨、更换冷油等处理措施后于6月5日8:50进行投料运行,但在随后的运行过程中因8#托轮瓦温仍不稳定,决定于6月5日16:30时止料停机进行处理,6月8日15:54投料运行。

二、原因分析

1、从曲线上可以看出,自6月2日下午2:00左右开始,托轮瓦温及油温均有明显上升且越过了前期高点,此后瓦温虽然在430C左右徘徊,但油温一直超过550C报警值,直到6月3日10:00到4日2:44油温从600C度直线上升到750C跳停。通过检查现场交接班记录和点检记录,均未对油温高产生的原因进行有效检查,也未采取有效的措施降低油温。因此,现场监控不到位是本次事故的主要原因; 2、2#窑8#托轮自07年元月份首次发生“拉瓦”现象后,托轮轴表面沿轴线方向有明显的波浪起伏,在后期的运行过程中,托轮瓦温一直较高且波动较大。07年10月份系统检修过程中安排对8#托轮瓦进行了抽检瓦,检查发现该托轮瓦瓦面磨损严重,铜瓦变形较大,与托轮轴接触角达150度左右,与施工单位研讨后,对托轮轴及轴瓦进行了打磨、刮研处理,并采取与前期相同的方式维持运行。

托轮轴表面沿轴线方向有明显的波浪起伏,直线度差,当因窑皮 24

不均导致筒体有较大不规则变形时,该托轮所承受的轴向力会发生改变,一旦出现窜轴,就会改变瓦与轴的接触面的大小,出现高温。因此,托轮轴表面沿轴线方向不平整,抗波动能力差,是本次托轮高温且处理时间过长的技术原因。

三、防范措施

1、机动处负责牵头修订完善前期制定的托轮监控办法,要求无论是油温度还是瓦温超过500C时,必须分析高温原因,并采取措施进行降温,稳定运行时,油温不得超过550C,瓦温不得超过520C,在一定的温度区间内,相关人员必须按一定程序向相关技术领导汇报;

2、由于8#托轮处托轮轴沿轴线方向不平整,致使托轮抗窑况波动能力差,为防止托轮窜轴造成高温,只能采取增大推力面受力的办法来维持运行,但给其它托轮、窑轮带受力等带来不利影响,为此,经专业研讨,对托轮进行总成更换。换下的托轮送至厂家进行加工,去除波浪,使轴圆柱度符合要求后作为备件继续使用。

3、机动处牵头尽快组织窑托轮调整、托轮高温处理、托轮刮研安装、轮带间隙等相关培训工作,提高相关技术及岗位人员的技术水平及处理突发问题的能力。

4.2 英德B线窑3-3托轮瓦高温

一、事情经过:

4月13日凌晨3:08时中控显示B线窑3-3托轮瓦温度偏高达45.26℃,3:11时该托轮瓦温逐渐上升至50.28℃,中控操作员立即通知环润工段值班人员,并在电话中说明了托轮瓦温变化的具体情况,同时将此情况汇报了分厂值班长、工艺主管、设备分管领导。此时瓦的温度继续迅速上升,3:13时温度上升至56.4℃,中控当班操作员按窑托轮高温应急预案在3:13时对窑喂料进行了减产运行,窑产从365t/h减至345t/h、窑速由3.9rpm减至3.0rpm,托轮温度继续快速上升3:14时上升至58.27℃,同时窑减产至310t/h、窑速减至2.5rpm,3:15时温度上升至59.8℃,窑减产至200t/h、窑速由2.5rpm减至2.0rpm,3:16时托轮瓦温升至60.9℃,环润工到达现场开始淋油,当打开托轮观察盖时就发现内部冒出白烟,随后就出现了3-3托轮不转的现象。环润工立即将此情况反馈与中控操作员,中控操作员于3:18时对窑进行了止料处理。分厂立即将此情况汇报于公司领导和设备处领导,经过现场查看后及时组织研讨具体方案并进行抽瓦处理,于4月16日凌晨2:00投料运行正常。

二、原因分析:

1、抽瓦后发现该瓦中间部位从油囊进油侧区域开始向下有一处带状烧损痕迹长约400毫米、宽约100毫米,且有三道长约60毫米的横向裂纹。从抽瓦后对瓦的拉伤情况分析,初步判断造成该托轮瓦迅速出现高温的原因是内部可能进入不明异物或是托轮轴中部润滑 26

不良所致。该原因是导致此次拉瓦造成停窑的主要原因;

2、目前受煤料接口较差的客观原因影响,时常出现窑工况不稳,如辅窑皮过厚、窑内接圈、窑尾倒料等现象时有发生。因此我们初步推断3-3托轮轴与瓦出现局部机械应力变化过大或是抖动、振动造成瓦、轴间进油囊中的油污被搅动带起造成该托轮轴中部油膜形成不好,托轮瓦温逐渐升高导致托轮中部轴瓦拉伤;由于本次拉瓦的部位在托轮轴中部,且距离测温元件较远,加之油温传导较慢,以致中控发现再发出指令时,现场应急处理已为时晚矣。经设备处与分厂共同分析认为该原因是导致此次拉瓦造成停窑的客观原因;

3、本次拉瓦从DCS所提供的窑电流、喂料量、窑速、油温等曲线进行仔细分析,不难发现中控操作员对3-3窑托轮轴瓦油温异常升高的反应不灵敏、处理措施不果断;分厂管理人员面对突发故障时组织、应变、判断能力较差、应急机制不健全,是导致本次拉瓦事故扩大化的管理原因。

三、防范措施:

1、由公司设备处牵头组织两个制造分厂会同生产处对窑托轮高温应急预案进行重新研讨力争做到细化、优化,以便更好的在窑托轮轴瓦出现高温时能快速准确的指导中控操作员、分厂管理人员、技术人员做出正确的决策,更好的为生产保驾护航,减少设备事故的发生,避免设备故障的扩大;

2、中控操作员应随时对托轮温度变化情况做好跟踪记录,发现有温度上升异常及时通知相关人员到现场进行检查处理,另根据其具体情况及时调整窑工况,必要时对窑进行减产处理;

3、两个制造分厂要及时组织中控操作员、管理人员、技术人员、各工段班组骨干认真学习公司重新修订下发的“窑托轮高温应急预案”,并利用检修或停窑时进行模拟演练,提高各专业、各工段员工的 27

快速反应能力和团结协作的工作精神。

4.3 武冈云峰3-2托轮瓦高温

一、事情经过:

2014年8月31日窑3-2托轮温度偏高,中控操作员通知现场保驾人员邓有斌处理,邓友斌采取托轮壳体淋水的方式进行降温。9月1日5:00左右,该托轮温度降至45度,并趋于稳定。6:03分开始该托轮温度急剧上升,6:15分达到65度,窑联锁跳停。当班操作员误认为主电机故障造成了停窑,便通知电气人员检查,确认主电机控制柜正常。6:21,3-2托轮温度降至60度,窑主电机备妥,操作员开主传投料生产,于6:45分3-2托轮温度达65度,窑再次跳停。当班操作员通知窑保驾人员进行检查处理,发现3-2托轮内部进水,润滑不良造成托轮高温,托轮轴轻度拉伤。公司组织对托轮轴拉伤部位进行研磨,换油清洗后于12:19投料生产。

二、原因分析:

1、托轮出现高温后,处理方法不得当,直接在托轮外壳上面淋水导致托轮内部进水,造成托轮瓦润滑不良;

2、现场巡检人员责任心不强,履职不到位,未及时发现托轮内部有进水现象;

3、当班中控操作员操作技能差,责任心不强,对主机设备关键参数不敏感,未及时发现窑托轮温度异常上升现象;窑跳停后,故障原因判断失误,未及时汇报保驾专业组进行检查确认,在未查清楚故障原因的情况下盲目开机造成托轮轴拉伤加剧;

4、分厂对窑系统保驾方案学习宣贯不到位,中控操作员和现场 28

岗位人员对保驾工作意识模糊,设备运行出现异常后,信息汇报流程不畅;

5、专业管理人员对窑保驾工作重视程度不够,未针对性的对夜班保驾人员进行培训和技术交底,对保驾期间窑托轮运行情况检查不到位。

三、防范措施:

1、保全处下发窑托轮高温应急预案和大型主机设备轴承温度管理规定,并组织学习。

2、保全处结合现场岗位人员和专业技术人员技能情况,制定有针对性的培训计划,重点培训设备巡检要领和岗位应知应会,并督促及时有效开展。

3、保全处牵头,结合目前润滑人员情况和设备润滑卡片,对设备润滑管理流程进行梳理,明确责任人。

4.4 贵定海螺2#窑2-3托轮瓦高温

一、事情经过:

2014年9月3日下午19:46,2#窑2-3瓦温52.7℃,中控操作员通知窑保驾班人员现场处理,现场工人淋油处理后瓦温降到47.6℃。21:42瓦温从46.8℃开始逐步上升,22:51瓦温上升只55℃,中控操作员立即通知现场检查,并汇报制造副厂长及公司领导,同时开始减产将窑速。22:55瓦温上升至60℃,回转窑跳停。经检查发现2-3托轮瓦拉伤,轴面中部出现轴向100mm左右拉伤痕迹。经现场用油石打磨处理后于9月4日13:58点火投料。下午16:19由于窑主电机现场急停按钮误动作,窑主电机无应答跳停。经现场检查2-3托轮轴表面温度高达85℃,中控油瓦温分别为55℃和51℃。停窑前窑速2.5r/min,且油瓦温有继续上涨趋势。经相关专业人员研讨,决定打开托轮上盖进行彻底检查处理。于9月5日16:28分点火。

二、原因分析: 1、2#窑2-3托轮瓦8月28日有过拉伤情况,由于窑况变化,托轮窜动,托轮瓦与托轮轴相对位移,延上次拉伤部位轴向扩大拉伤。

2、现场检查发现托轮冷却水有堵塞现象,冷却水水量较小,是导致此次托轮瓦拉伤的又一重要原因。

3、中控操作员对油温上涨反应不敏感,未及时通知现场窑保驾班人员,导致现场有效处理时间短。

三、防范措施:

1、制定2-3托轮瓦运行隐患监控方案,托轮保驾班组加强托轮

瓦设备点巡检频次,高度重视日常监控,制造分厂装备专业管理人员落实有效的监控措施和处理方案。

2、加强中控操作员制度执行力度,对油瓦温达到报警值时立即通知现场保驾班进行处理,油温50℃或瓦温48℃时及时通知装备人员到场处理。

3、制造分厂制定并跟踪冷却循环水专项检查记录,对主机设备及各主要阀门每周进行仔细检查,对发现的问题及时汇报处理。

5.1 分宜海螺1#窑筒体30.4米处开裂

一、事情经过

2014年6月24日现场检查发现1#窑筒体30.4米处出现约0.95米长裂纹,停窑后对裂纹处打止裂孔,V形坡口双面焊接处理,并委托专业厂家进行了检测合格。7月16日窑临停检修对焊缝检查发现原焊接处出现0.4米长裂纹,对窑筒体裂纹处打止裂孔和V形坡口双面焊接处理。8月5日发现又出现两条裂纹,长度分别为0.04米和0.07米。8月6日因下雨裂纹有扩展,安排停机处理,除裂纹处焊接外,在原裂纹处焊接三块B250*1200*42mm钢板加固。

二、原因分析

1、窑筒体材质存在蠕变疲劳,连续焊接材质变脆,窑筒体挡砖圈焊接处水较大,在高温环境下,尤其是冷热交替极易导致筒体钢板材质疲劳,强度和刚度下降进而开裂,是造成筒体在此开裂的主要原因。

2、窑筒体30.4米处有挡砖圈,检查窑此处砖与砖之间出现约3mm缝隙,由于热气流通过缝隙作用在窑筒体上,造成局部高温。

3、窑二档窑墩存在5mm沉降,窑中心线不直,筒体30.4米处受急剧冷缩等交变载荷影响下产生应力裂纹。

4、窑二档轮带滑移量过小,一档轮带表面不平整,筒体运行振动造成筒体局部受力较大,是焊缝受力开裂的次要原因。

三、防范措施

1、加强对筒体焊缝的定期检查,便于设备故障检查处理。

2、加强对窑主电机运行电流,筒体表面温度,托轮温度的监控,出现异常情况,都要认真检查二档轮带处两侧焊缝。

3、联系相关部室和专业技术厂家技术支持,对窑中心线进行动态调整找正。

4、制造分厂要加强窑振动的监管和处理,改善筒体受力,优化操作工艺,密切关注筒体表面温度,避免筒体受热不均匀产生弯曲。计划检修时要检查大齿圈的齿顶隙和齿侧间隙并记录,因间隙超差出现振动时要利用检修进行调整并找正。

5、制造分厂要每半年组织对窑筒体厚度进行检测并记录,同时定期组织对窑筒体可能存在的潜在裂纹进行检查并记录,每次计划检修焊丝要求对浮动垫板两侧及挡砖圈处进行检查,确认有无纵向裂纹。

6、制造分厂要加强工艺管理,筒体温度不得超过380℃,发现异常要采取相应的措施进行控制,窑筒体达到400℃时,短时间得不到有效控制,需立即停窑处理,避免筒体高温所导致的筒体开裂。

6.1 双峰海螺2516液压挡轮损坏

一、事情经过

2009年6月11日19:30分左右,当班班长舒兵辉在二线窑上巡检时发现液压挡轮有异音,现场液压挡轮油压在3—5MPa之间波动,便立即通知中控操作员蒋宾,将情况汇报工段领导和分厂及保全处专业领导到现场确认,经检查发现初步判断液压挡轮轴承已损坏,挡轮头部已严重歪斜,无法正常使用,并严重影响窑运行,经公司研究决定于19:55分进行停窑检修更换液压挡轮,二线窑于13日9:50分投料恢复正常生产。

二、原因分析

1、日常巡检专业点检不到位,液压挡轮轴承出现隐患后没有及时发现,导致液压挡轮长期处于隐患运行,致使液压挡轮轴承损坏停窑进行更换,是导致本次事故发生的直接原因;

2、制造分厂、设备保全处对大型主机设备监控、巡检不重视,没有定制度和责任人对主机设备规范点检,造成设备隐患没能及时发现并采取有效的防范措施,是本次事故发生的重要原因。

三、防范措施

1、针对近期设备故障频繁和确保高温季节设备安全稳定度夏,由保全处牵头,制定装备巡检小组,由专业领导负责落实,从大型主机设备巡检做起,确保现场设备隐患及时发现解决;

2、各分厂要以设备四级点巡检为抓手,做好设备的日常巡检,确保隐患及时发现并解决。

6.2 中国厂2#窑液压挡轮损坏

一、事情经过

2014年9月29日16:00左右,二线窑中控显示窑电流突然从800A瞬间上升至1500A后下降,且窑电流波动较大。问题出现后中控操作员立即通知相关人员到现场进行检查,发现液压挡轮已经不转,判断内部轴承已经损坏,挡轮面与轮带滑动摩擦造成窑电流异常波动。

二、原因分析

经对损坏挡轮检查,发现油位正常,所以判断造成液压挡轮损坏的主要原因是2#窑受力不好,造成窑经常下行运动,液压挡轮受力过大导致损坏。

三、防范措施

1、立即对窑受力状况进行检查,对窑托轮受力进行适当调整。减轻液压挡轮受力。

2、鉴于目前液压挡轮运行情况,拟定监控方案采取措施,加大窑上行次数和减轻液压挡轮受力。

6.3 英德海螺A线窑液压挡轮损坏

一、事情经过

2014年10月5日19:49A线窑正常运行过程中现场巡检工发现液压挡轮上部冒火花,立即灭火并拍停回转窑,汇报分厂及公司领导,经相关人员到场检查,液压挡轮已无法正常工作,二、原因分析

1、A线液压挡轮与14年6月16日更换,但更换后存在液压缸內泄,无法正常控制窑上下窜,蓄能器力量得不到释放。

2、A线窑液压挡轮与轮带接触不好,受力不均,造成液压挡轮运行时振动大,容易造成挡轮损坏。

3、该液压挡轮在修复装配时,推力轴承间隙未调整好,造成挡轮下窜,迷宫密封摩擦损坏,挡轮不转动。

三、防范措施

1、机修工段对川崎调拨的液压挡轮进行检查,及时调整液压挡轮下端盖间隙及加固挡轮下端盖。定期检查挡轮保护装置和隔热装置是否存在隐患,隔热效果,通风情况,积灰卫生等是否保持良好,否则要及时检查处理。

2、液压挡轮更换完毕后,机电专业要及时调整挡轮上窜和下窜的位置,固定好马蹄铁,开启挡轮运行并做好跟踪,油压控制在4-6MPa之间。

3、密切关注液压挡轮运行管理,严格控制限位正常,要求巡检 36

工每班不少于一次对液压挡轮运行情况进行检查确认并记录,发现挡轮压力较平常高出2MPa时或峰值在6MPa以上时要立即汇报。

4、对挡轮上下窜动增加计数器,便于中控和现场记录挡轮窜动时间和次数,烧成工段,机修工段做好日常液压挡轮巡检,检查挡轮地脚螺栓是否松动,内部异音,液压缸漏油及内泄情况。

5、针对A线液压挡轮接触不好,受力不均振动大的问题,计划在下次计划检修时,现场对挡轮和轮带进行切削处理,同时对托轮进行调整,减小后座力,保证接触和受力正常。

7.1平凉海螺1327风机轴承损坏

一、事情经过

原料立磨1327循环风机于2009年11月3日投入生产运行,2010年元月22日,因该风机固定端轴承突然振动大导致跳停,检查发现轴承损坏,由苏州中材进行更换,本次更换的是国产轴承(瓦房店)。更换后运转至2月2日,轴承出现高温导致风机跳停,检查发现该轴承又一次损坏,由制造分厂自行更换进口轴承(SKF),并对风机与电机进行找正。之后开机至2月12日因高温导致风机跳停,经检查发现该轴承有一只滚动体、轴承内圈均出现剥离,由制造分厂再一次组织更换进口轴承(SKF)。结合前期安装情况,对风机与电机进一步找正,包括膜片联轴器的安装间距进行调整、复核。开机正常。

二、原因分析

原料立磨1327循环风机固定端轴承自投入运行以来共损坏三次,经与会人员研讨分析,初步原因如下:

第一次轴承损坏的主要原因是:风机整体偏低,运行持续震动,轴承承受的径向载荷过大而导致轴承损坏;

第二次和第三次轴承损坏的原因:主要是第一、二次轴承损坏更换后,没有对膜片联轴器之间的间隙(设计为195mm,事后复核为202mm)进行核实,更换轴承后,挪动了电机,认为电机螺栓孔没动,就没有复核联轴器之间的间隙,导致电机开机后,轴承承受轴向 38

力过大,是导致轴承损坏的主要原因。轴承因受轴向力过大产生热膨胀后轴承游隙变小,出现轴承卡死是轴承损坏的次要原因。

2月12日更换轴承后开机之前,也没有复核膜片联轴器之间的间隙,因此开机2次(第一次运行5分钟后出现跳停、第二次运行15分钟后又出现跳停)后,电机因综保动作无法开启。经查找图纸结合现场分析,结果发现:联轴器之间的自由间隙为202mm,图纸要求为195mm,相差7mm。螺栓连接后联轴器之间的间隙为196mm,也就是把电机主轴拉往风机侧6mm;因此风机开机时电机主轴要恢复自身位置较难,只有拉着风机主轴往电机方向运动,致使风机固定端轴承受到很强的轴向力,这是后三次固定端轴承频繁出现损坏的主要原因。

三、防范措施

1、轴承在更换过程中采用热装配,加热温度(以温度计控制)严格控制在120℃以下,小轴承安装时最好将温度控制在80—100℃之间,应根据轴自身的测量偏差来确定轴承加热温度范围;

2、联轴器安装时一定要注意主电机的轴伸量,安装前、后一定注意复测电机轴伸是否和名牌上标注的尺寸相符;另外就是保证联轴器之间的距离(联轴器、风机说明书或名牌提供的具体尺寸);

3、联轴器应尽量采用百分表测量的方法来找正,特别是大型主机设备,不提倡用直尺靠接联轴器的粗找方法来找正;找正数据应根据图纸或者其他相关资料进行核算;找正结束后对主电机以及风机轴承座采用顶丝定位,防止开机后出现移位,导致找正失效;

4、要经常检查电机、风机的地脚螺栓是否出现松动,及时复紧;轴承座油位是否合适;冷却水压力是否合适,如不合适应及时调整处理;停机时注意清理叶轮积灰,防止粘结后开机时出现叶轮动平衡失效。

7.2 宏熙公司原料磨循环风机轴承损坏

一、事故经过

2014年8月19日2:00左右,昆明宏熙水泥公司在处理好一线原料磨系统斜槽堵料后,正常开机。6:10左右,该公司原料磨巡检工普进祥同志听到原料磨循环风机异响,检查发现循环风机无载端轴承座脱落,立即通知中控操作员停机,同时在现场将风机稀油站停机。6:20分左右昆明宏熙水泥公司相关负责人赶到现场,经现场检查,循环风机轴承座脱落飞出,风机叶轮损坏。

二、原因分析

根据现场设备损坏情况,通过对现场各岗位、DCS程序联锁情况、温度及电流曲线等检查核实,原因分析如下:

1、由于循环风机自由端轴承座供油管道手动调节阀开度较小,轴承座及供油管道供油不畅,润滑不良,导致轴承跑内圈温度升高,致使主轴弯曲变形振动加剧,强烈的振动使得轴承座螺栓脱落,轴承座脱落飞出。设备润滑不良是导致风机叶轮损坏的直接原因。

2、经检查岗位巡检记录及调取中控记录,夜班0:00-6:00之间没有对循环风机进行点检,调取中控的轴承温度曲线图显示,19日凌晨4:53分起轴承温度从45.7℃开始缓慢上升,至凌晨6:05分升至209℃,中控操作员未发现。经核实了解,中控操作员张云飞(2014

年4月份上岗)上班后提前填写了当班的中控记录。

现场岗位巡检人员对设备点巡检不认真,中控操作人员对设备参数变化不敏感,对设备保护的作用认识不到位,工作技能、责任心与中控操作岗位要求差距大,当轴承温度异常变化时,使得相关人员未能及时发现并妥善处理,是造成本次事故扩大的主要原因。

3、经对中控DCS系统联锁关系检查,循环风机稀油站运行信号、压力低故障信号在程序上均能参与联锁控制,但该联锁值在中控所有操作站画面都可以随意更改,也可能随时手动解除联锁。调查发现,昆明宏熙水泥公司将该轴承温度跳停联锁值设置为70℃,并将联锁关系解除,是造成本次事故的重要原因。

三、防范措施

1、加强设备运行维护管理,按照设备四级点检要求,开展好设备的日常点、巡检工作,设备管理部门要牵头定期对专业管理制度执行、日常点巡检质量、设备运行状态、润滑管理等进行综合检查,对检查存在问题的整改情况进行验证考核,确保设备维护到位、运行受控。

2、加强对中控操作岗位当班情况的抽查,特别是夜班当班操作、参数记录等的检查,确保设备运行过程中参数的异常变化能及时发现,提示相关专业进行检查处理,切实发挥中控对生产线设备的集中运行监控作用。

3、各收购兼并公司要在本月内组织对设备保护、联锁情况进行系统梳理,并制定整改计划表,组织相关人员进行专题培训,完善设备保护管理。机电保全部、自动化所给予全程技术支持与指导。

4、严禁随意修订设备保护值或保护解锁,如生产过程中确需对保护进行修改或解锁的,严格按照《电气保护管理指导书》要求,执

行保护定值修改及解锁权限规定,办理相关审批手续。

5、各单位要认真汲取教训,进一步加强员工的责任心教育,抓好员工的专业技能培训引导,使员工熟知岗位操作规程,掌握必须的应知技能,切实保障设备运行安全,杜绝设备事故的发生。

8.1 兴安海螺2428入窑斗提减速机损坏

一、事情经过:

4月22日夜班中控操作员谭兴友接班窑产量为360t/h,斗提电流在225-233A之间波动(电流基本波动处在正常范围)。00:50分2428斗提电流突然波动到243A,以为是之前余热发电PH锅炉开启振打物料过多导致电流过高。00:53分2428斗提电流增至250A之后下降,于是立即联系现场巡检工蒋百雄、陈雄成检查2428斗提是否有异常现象,经现场检查头尾轮反馈均无异常。01:15分2428斗提电流再次跳至270A,中控操作员立即汇报分厂厂长助理李德斌。李德斌提示入窑斗提电流不能超过250A,于是中控操作员将窑产量360t/h减产到330t/h运行,并再次通知现场巡检工、机修工对入窑斗提进行检查,反馈均无异常。01:40分通知电气人员对2428斗提电流进行测量反馈均为实际值253A,于是立即向分厂领导做了汇报,01:56分由于斗提电流上升较高产量从330t/h减至300t/h运行。02:08分斗提电流突然上升至306A之后下降至126A,于是立即停窑对2428入窑斗提进行检查,发现减速机内部齿轮严重断裂。经过2天的抢修更换减速机,于25日恢复生产。

二、原因分析:

1、事故发生后,检查减速机发现二、三级齿轮严重损坏,二级齿轮轴承存在点蚀,且滚柱体有横向摩擦迹象,从而推断齿轮损坏后 42

造成减速机二级齿轮与三级齿轮窜动移位、啮合接触发生变化,受冲击碰撞力而出现齿轮折断;

2、斗提平常运行电流波动较大,特别在PH锅炉振打启动物料增加后,物料运行负荷增加,电流波动大,从而产生较大的冲击力,对齿轮造成较大的影响;

3、专业技术管理存在漏洞,日常设备检查不仔细,未能及时发现设备存在的隐患及做好预防措施;

4、设备巡点检不到位,巡点检人员技能不高,未能察觉事故发生前兆。

三、防范措施:

1、成立减速机专业检查小组,开展减速机专项检查并做好记录,发现异常及时利用停机时间进行处理;

2、加强员工培训,制定巡点检业务流程书,提高巡点检质量,及时发现设备隐患及时处理;

3、提高操作技能及系统稳定性,杜绝窑产量大波动造成斗提电流波动;

4、有效控制PH锅炉振打后物料缓慢下料,避免造成斗提电流波动过大;

5、由于更换的减速机为修复件,目前运行振动较大,输入端温度偏高,日常加强跟踪监控并做好记录。

8.2 安龙公司一线原料磨减速机损坏

一、事情经过:

2014年9月22日安龙海螺原料磨系统检修,9月23日01:07检修结束并组织开机,01:12分立磨降辊时由于高速轴振动大跳停,随即中控通知现场对减速机高速轴及立磨本体进行检查确认,检查均未发现异常,于01:16分再次开机,01:20分降辊时再次因高速轴振动大跳停,中控立即将相关情况汇报分厂、保全处及公司领导,01:56分保全处及分厂领导到达现场并组织检查,于02:10分进行空负荷试车,试机过程中高速轴异响且振动大,02:32分因振动大第三次跳停,后经检查发现减速机大螺伞局部断齿、开裂,箱体底部散落7块断齿。经与主减厂家重齿公司研讨确认,该减速机已无法维持运行。

二、原因分析:

1、减速机本身装备存在质量问题。

2、立磨在开机过程中出现振动大跳停,操作员凭经验判断,料层在30-40或60-70都会出现布料问题,降辊时振动大跳停是操作问题,重复开机对设备本身造成较大损害。

3、设备故障发生后为及时汇报,信息传达不及时,导致对设备监控不到位。

4、设备出现故障后,原因查找不精细,在原因未查明的情况下盲目开机,造成故障恶化。

三、防范措施:

1、加强各主机设备的培训,装备专业窑避免培训走形式,一定要让员工了解设备性能参数,故障案例,检查处理方法等。

2、严格执行装备管理制度和公司信息汇报制度,落实设备开机必须三个专业在场检查确认,检修完主机开机必须有分厂领导在场确认方可开机。

3、保全处督促三大分厂严格设备四级点检制度和各项专项检查,并对运行台帐记录进行检查。要求每月进行分析,提前发现问题,做到预检预修。对设备隐患要建立台帐进行跟踪。

8.3 凌云公司一线原料磨减速机损坏

一、事情经过:

2014年9月27日制造分厂按计划对原料立磨进行预检修,在检修前公司分管领导强调近期集团各子公司立磨主减速损坏较多,并指示要求本次检修对立磨主减速机进行检查;(上次检查时间是9月7日并拍照存档)于是分厂安排下午14:00机修工崔永杰、原料工段设备管理员何文军对其进行检查。在检查过程中未发现异常,于是原料设备管理员向分厂进行了汇报,分厂领导雷桂发要求到现场对主减速机内部再次进行检查确认,于是安排机修工段杨魏鸿一同到现场进行检查,在检查过程中分厂领导雷桂发发现主减速机大锥齿底部轴承存在异常,因减速机内部空间较小分厂要求机修工段长杨魏鸿进减速机内部进行检查确认,发现减速机大锥齿定位螺栓断裂、底部轴承保支架损坏,于是分厂立即向保全处、公司领导做了汇报,经过现场检查研讨并决定于27日停窑对立磨主减速机进行解体更换损坏轴承、大锥齿定位销及螺栓。并于10月6日恢复正常。

二、原因分析

立磨主减速机于2009年投入使用至今,在运行过程中因长期受外线电网波动带负荷跳停频繁;在运行过程中因磨工况不稳定造成减速机振动大。振动导致减速机轴承损坏,轴承损坏后相邻齿隙发生变化受力不均造成锥齿定位销及定位螺栓断裂。

三、防范措施

1、加强操作员培训、提升操作技能稳定磨工况减少立磨振动,确保系统稳定运行。

2、加强窑系统、立磨系统主减速检查频次,立磨主减速机每月不小于2次对减速机内部进行检查并拍照存档。窑系统减速机利用每次回转窑计划检修时间对内部进行检查并拍照存档;

3、跟踪物料变化及时组织研讨对立磨磨辊研磨压力进行调整,减少减速机负荷;

4、做好减速机润滑油管理,定期对油站过滤器进行清洗并跟踪清洗状况,制订油站内油过滤周期确保润滑油质受控。

8.4 分宜海螺一线原料磨减速机损坏

一、事情经过:

2014年9月28日16:38分,1#立磨减速机运行中振动上升较快,水平振动由2.27mm/s上升至2.59mm/s,垂直振动由2.45mm/s上升至3.6mm/s,磨主电机90-96A,磨内料层86mm,中控停机。现场检查磨主电机在转但磨盘不转,打开减速机人孔门,盘动电机轴,确定高速轴已断裂。

二、原因分析 1、1#立磨主减于8月2日更换开机,运行中电流波动较小主减速机水平及垂直振动在2.1mm/s以下,主电机电流控制在100A以内,未出现异常载荷工况,主减速机高速轴在正常运行中在前端轴承位置出现断裂,此减速机为CKE修复件,已送往CKE维修,分析此次故障原因为高速轴曾长期疲劳运行导致失效断脱;

2、另一方面,中控操作员对立磨主减速机振动值小幅上升变化参数不敏感,未及时果断停机检查。

三、防范措施

1、中控操作员对振动异常增大,温度异常升高要果断停机检查处理,确认正常后方可开机。

2、分厂严格按照机电保全部《关于加强原料磨主减速机运行维护管理的通知》要求对立磨主减速机开展日常点巡检及预检修工作。

3、更换减速机后要关注减速机各螺栓紧固情况,按保全处下发的监控方案持续监控,密切关注运行中的各项参数的变化。

4、定期对减速机回油过滤器铁屑情况进行检查,如发现过滤器内含有金属粉末,及时汇报分厂领导及保全处,检查确认具体原因,进行分析处理。

9.1 英德海螺熟料拉链机脱轨

一、事故经过

2014年8月10日20:41分B线窑头负压有-47上升到-5.5,操作员判断三次风沉降室垮料,立即停三段篦床,同时破碎机电流由89A上升至209A高报跳停,操作员立即联系当班巡检进行检查。经现场检查发现破碎机下料口下方至尾部有大量溢出的高温粉状物料,701发生脱轨约15米,窑于21:03分止料,经组织抢修于0:31分开启拉链机。

二、原因分析

B线窑从4月11日至17日检修后,运行一直飞砂大,虽对配料进行调整,但效果不明显。三次风管沉降室下斜面斜度为45度,导致三次风管沉降室处积料严重,当物料堆积较高时突然垮塌,大量物料瞬间冲入破碎机下料口,701裙板向外溢料,高温物料堆积在701地坑中,使701轨道受热膨胀变形,导致心走轮脱轨,同时部分行走轮校正和安装不规范也是导致脱轨的原因。

三、防范措施

1、控制好物料配比,结合B线窑煅烧特点,做好熟料成分调整,提高熟料中液相量,减少系统飞砂料的产生,降低三次风管积料速度。

2、每班安排专人定点对三次风管沉降室积料进行清理,每小时至少清理一次,避免三次风管沉降室积料过多,造成垮料现象。

3、日常运行每班重点巡检701拉链机,发现有损坏的行走轮立即更换处理,行走轮的更换要求制定专人,确保安装尺寸统一。中控人员关注窑头负压变化,窑头发生正压时立即通知岗位人员首先检查701地坑轨道,小跑轮和积料情况。再检查上部爬坡处轨道及行走轮,确保安全后再开机。

4、根据701拉链机运行情况组织临停检修,在三次风管沉降室处安装三排空气炮,轮流冲扫斜坡积料,及时清理积料。

5、窑临停检修时对磨损严重的拉链机地坑下轨道,安装存在偏差的行走轮、裙板等进行更换处理。同时检查裙板螺栓,对磨损拉长松动的螺栓进行更换。

6、B线计划检修时,参照D线三次风沉降室改造的成功经验,对B线三次风沉降室进行改造,从根本上对决积料产生。

第四篇:故障处理及典型案例分析讲义..

故障处理及典型案例分析讲义

事故处理的一般原则

调度机构值班调度员是其调度管辖范围内电网事故处理的指挥者,对事故处理的正确性和迅速性负责,在处理事故时应做到:

1、尽速限制事故的发展,隔离并消除事故的根源、解除对人身和设备安全的威胁,防止人身伤害、防止电网稳定破坏和瓦解。

2、尽一切可能保持电网设备稳定运行,并优先保证发电厂厂用电、枢纽变站用电及重要用户的供电。

3、迅速恢复解列电网、发电厂的并列运行。

4、尽快对已停电的用户恢复供电,重要用户优先。

5、调整电网的运行方式,使其恢复正常。

在处理事故时,调度系统运行值班人员应服从调度机构值班调度员的指挥,迅速正确地执行调度指令。凡涉及调度机构调度管辖范围设备的操作,均应得到相应调度机构值班调度员的指令或许可。为防止事故扩大和减少事故损失,下列情况的操作可以不待调度指令,由现场人员先按有关规定处理,处理后应立即向值班调度员汇报:

1.将直接威胁人身安全的设备停电。2.解除对运行设备安全的威胁。3.将故障设备停电隔离。

4.发电厂、变电站执行经调度机构认可的保厂用电和站用电措施。

5.电压回路失压时将可能失压误动的有关继电保护和安全自动装置退出运行。6.本规程及现场规程中明确规定可不待调度指令自行处理者。

事故处理的一般规定

1、发生断路器跳闸的单位,运行值班人员须在跳闸后 3 分钟内向调度机构值班调度员汇报事故发生的时间、跳闸设备和天气情况等事故概况,跳闸后 15 分钟内,应将一次设备检查情况、继电保护及安全自动装置动作情况等内容汇报值班调度员。

2、设备出现异常情况时,有关单位运行值班人员应及时、简明扼要地向调度机构值班调度员报告异常发生的时间、现象、设备情况及频率、电压、潮流的变化等。

3、发生事故时,相关厂、站运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥,进行处理;其他厂、站应加强监视,避免在事故当时向值班调度员询问事故情况,以免影响事故处理。

4、事故处理期间,调度系统运行值班人员必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录规定,使用规范的调度用语,指令与汇报内容应简明扼要。

5、为迅速处理事故和防止事故扩大,必要时,上级调度机构值班调度员可越级发布调度指令,但事后应尽快通知有关下级调度机构值班调度员。

6、事故处理期间,除有关领导和专业人员外,其他人员均应迅速离开调度室,必要时值班调度员可以要求其他专业人员到调度室协商解决处理事故中的有关问题。

7、事故处理期间,调度系统运行值班人员有权拒绝回答与处理事故无关的询问。

8、上级调度机构委托下级调度机构调度管理的设备发生事故或异常,一般由受委托调度机构值班调度员负责处理,但发生与委托设备相关的复杂事故(如母线跳闸,全站失压等),由委托方值班调度员视情况决定是否终止委托关系。

9、事故处理告一段落后,值班调度员应按调度信息管理相关规定将事故情况报告主管领导和上级调度机构值班调度员,并填写事故记录。

系统发生事故时,要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容

系统发生事故时,有关厂、站正确、迅速、简明地汇报事故情况,是正确而迅速地处理事故的首要条件。因此,事故及有关单位应立即向上级值班调度员报告概况,汇报内容包括事故发生的时间及现象、断路器变位情况、继电保护及自动装置动作情况和频率、电压、潮流的变化及设备状况等;待弄清楚情况后,再迅速详细汇报。非事故单位应加强监视,不要急于向调度员询问事故情况,以免影响事故处理。

系统振荡时的一般现象为:

1.发电机、变压器及联络线的电流表、电压表、功率表的指针周期性地剧烈摆动;发电机、调相机和变压器发出有节奏的嗡鸣声。

2.失去同步的发电厂与系统间的联络线的输送功率表、电流表将大幅度往复摆动。

3.振荡中心电压周期性地降至接近于零,且其附近的电压幅值摆动最大,随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减小。白炽照明灯随电压波动有不同程度的明暗现象。

4.送端部分系统的频率升高,受端部分系统的频率降低,并略有摆动。

系统振荡产生的主要原因:

1.系统发生严重故障,引起稳定破坏。

2.故障时断路器或继电保护拒动或误动,无自动调节装置或装置失灵。3.电源间非同期合闸未能拖入同步。

4.大容量机组调速器失灵或进相运行,或失磁,大型调相机欠励运行等引起稳定破坏而失去同步。

5.环状网络(或并列双回线)突然开环,使两部分电网联络阻抗增大;或送、受端之间的大型联络变压器突然断开或电网大型机组突然切除,使联络阻抗增大。

6.失去大电源。7.多重故障。

8.弱联系统阻尼不足或其它偶然因素。

系统振荡事故和短路事故的区别

系统振荡事故:

1、电流电压作往复摆动,变动速度较慢;

2、系统任一点的电流电压的相位角随功角的变化而变化;

3、系统三相对称。短路事故:

1、电流电压发生突变,变动大而快;

2、系统电流电压的相位角基本不变;

3、除三相短路外,系统三相不对称。

消除系统振荡的处理原则:

1.当系统发生振荡时,各发电厂及装有调相机的变电站,应不待调度指令立即充分利用发电机、调相机的过载能力增加励磁,提高电压至最大允许值,直至设备过载承受极限为止。

2.频率降低的发电厂、网,应充分利用备用容量(包括起动备用水轮机组)和事故过负荷能力提高频率、电压直至消除振荡或恢复到正常频率为止。必要时地调值班调度员指令配调、发电厂、变电站切除部分用电负荷。

3.频率升高的发电厂、网,迅速降低发电机出力,提高电压,使其频率降低至与受端系统频率接近,但频率不得低于49.0Hz(与南方网联网时,不得低于49.5Hz),直至消除振荡;同时注意保证火电厂厂用电系统的正常运行。

4.当系统发生振荡时,不得任意将发电机或调相机解列,若由于发电机失磁而引起的电网振荡,立即降低失磁机组有功出力,并恢复发电机励磁,直至振荡消除.否则将失磁机组解列。

5.系统自发生振荡时起,按上述办法处理后,经3至4分钟,振荡仍未消除时,地调值班调度员应在规定的解列点解列电网。

系统频率异常及事故的处理

第267条 云南电网与南方电网联网运行,若电网频率偏差超过50±0.2Hz 时,省调值班调度员应及时检查并调整省际联络线功率满足规定。若省际联络线潮流超过稳定极限,省调值班调度员应立即采取措施将联络线潮流降至稳定极限内,必要时可采取解列机组或事故拉闸限电等措施,并向总调值班调度员汇报。

系统频率出现异常时,如为云南电网责任,省调值班调度员在总调统一指挥下,配合尽快恢复系统正常频率,在10 分钟内使省际联络线潮流满足规定。值班调度员可以采取的措施应包括但不限于:

1.省调直调电厂立即调出备用容量或减少发电机出力(包括停 机)。

2.需要时,向总调申请支援,修改送受电计划。3.必要时,可采取限制负荷或事故拉闸限电措施。

第268条 云南电网独立网运行时,系统频率异常及事故处理 的一般原则:

1.当电网频率降至49.8Hz 以下时,主调频电厂和第二调频电厂无须等待调度指令,应立即自行增加出力直至频率恢复到合格范围内或至设备允许过负荷出力。2.当电网频率降至49.8Hz 以下,经电厂增加出力,且备用水电机组均已并网而频率仍不能回升到合格范围时:

1)49.8~49.0Hz:如须限电拉闸,省调值班调度员须在10分钟内将限电负荷数分配给各地调,地调应在接令后10 分钟内完成。如遇执行不力,省调越级执行。2)49.0Hz 以下:各地调和发电厂、变电站的运行值班人员应立即汇报省调值班调度员,各地调立即执行省调值班调度员指令,按“事故拉闸限电序位表”进行拉闸,使频率恢复至合格范围内。

3.当电网频率下降到危及发电厂厂用电安全运行时,发电厂可按调度机构认可的保厂用电规定,执行保厂用电措施。

4.当电网频率超过50.2Hz 以上时,各发电厂必须按省调指令相应将出力降低使系统频率恢复到合格范围以内,必要时省调值班调度员应发布停机、停炉指令或采取水电厂短时弃水运行,在20分钟内使频率恢复正常。

第269条 地区电网孤网运行时,系统频率异常及事故处理参照第268 条执行。第270条 为保证电网频率质量,水电厂应做到: 1.低频自启动机组正常投入。

2.在接到调度机构值班调度员开机指令后备用机组10 分钟以内并网运行。3.当调频厂运行机组出力将达到最大或最小技术出力时,及时向调度机构值班调度员汇报。

第271条 低频减载动作切除的线路,未得调度机构值班调度员同意不得送电(事先规定的保安电力线和装置误动切除的线路除外)。

通讯中断的事故处理 第311条 厂、站及调度机构间通讯联系中断时,运行值班人员应尽量设法通过其他厂、站或调度机构转接电话,同时通知有关人员尽快处理。

第312条 电网发生事故时,凡能与调度机构通讯畅通的厂、站及其他调度机构,有责任向失去联系的单位转达调度指令和联系事项。

第313条 厂、站与调度机构通讯联系中断时,应按下列原则处理: 1.发电厂应维持通讯联系中断前运行状况。

2.与调度机构失去联系的单位,应尽可能保持电气接线方式、运行方式不变,有关规定允许自行处理的异常或事故除外。

3.一切已批准但未执行的检修计划及操作应暂停执行。4.调度指令已下发,正在进行的操作应暂停,待通讯联系恢复后再确认是否继续操作。

5.上级调度机构值班调度员可视电网运行情况将其调管设备临时委托相关下级调度机构进行调度管理。第314条 调度通讯中断期间,进行过异常或事故处理的单位,在通讯联系恢复后应尽快报告值班调度员。

设备缺陷的定义

是指使用中的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:

1、人身、电网和设备安全

2、电网和设备的可靠、经济运行

3、设备出力或寿命

4、电能质量

设备缺陷按照其严重程度分为紧急、重大、一般。

1、紧急缺陷:设备或设施发生直接威胁安全运行并需立即处理,随时可能造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故者。

2、重大缺陷:对人身、电网和设备有严重威胁,尚能坚持运行,不及时处理有可能造成事故者。

3、一般缺陷:短时内不会发展为重大缺陷、紧急缺陷,对运行虽有影响但尚能坚持运行者。

设备缺陷的处理时限:

1、紧急缺陷

消除时间或立即采取措施以限制其继续发展的时间不超过24小时。

2、重大缺陷

消除时间原则上不超过7天。

但由于电网运行方式或其他特殊情况的限制,无法及时处理的缺陷,经本单位技术主管领导同意及各级调度部门批准后,可适当延长处理时限。在此期间,必须安排缺陷的跟踪、试验、检查或采取措施,以免发展成为紧急缺陷。

3、一般缺陷

属下列情况之一的一般缺陷,应列入下一个季度的生产计划予以消除: 1)不需要停电处理; 2)可带电作业处理;

3)经调整运行方式,使缺陷设备停电但不影响正常供电。

必须停电处理的一般缺陷,应在发现缺陷后的第一次停电时消除。

存在问题及风险的危险点分析

设备管辖范围不清晰,导致设备管理失控

第一大类:对设备管辖范围不清晰,导致设备管理失控。此类问题及风险是防范擅自改变调度管辖设备状态的关键,一旦运行人员对连最基本的管辖范围都不清楚,发生擅自改变调度管辖设备的违反调度纪律的事件是必然的。

在这几年出现的不安全事件、违反调度纪律事件中,“设备管辖范围不清晰”原因居首位。

管辖设备、许可设备这几个概念在受令资格培训的时候讲过,大家熟悉下。第一大类第一点刚才已作为示例进行了介绍,现在讲解下第二点:对各级调度管辖设备的交界面、隔离点不清楚。讲述之前先熟悉下这几个概念。举两个实例来讲,一个是电厂,一个是变电站。

未区分调度管辖设备和许可设备,设备的申请、汇报、操作方式错误

上面了设备管辖划分的一些基本原则,清楚了管辖设备、许可设备的定义、关系和区别。

既然方式已经划分了管辖设备和许可设备,那么其本质不一样,在进行调度业务联系时候是有区别的。

还是举2个例子。对于变电站的情况相对简单,存在不同调度管辖和许可设备的分界点是主变。对于地调许可设备来说,比如主变需要停电,变电站现场运行人员向配调申请操作(配调下令操作),配调(申请)得到地调许可后,配调就可以下令变电站运行人员进行操作(地调不下令)。

如果是地调管辖设备停电操作,比如说110kV线路断路器操作,由于线路及断路器间隔是由地调管辖,那么变电站运行人员向地调申请,由地调调度员直接下令。

对于现场运行人员而言,没有你管辖的设备,对于地调管辖设备和许可都是需要调度员下令,对于地调管辖设备也是需要下令。只是接受那级调度员的指令进行操作的问题。所以申请、汇报和操作时注意设备是那级调度管辖。

厂站自管设备操作影响到调度机构管辖设备正常运行

上面讲解的是调度管辖设备和许可设备的问题,这里讲的是调度管辖设备和厂站自行管辖设备的问题。

根据厂站管辖设备的定义,运行人员认为厂站管辖的设备的指挥权限归相应厂站,可以不需要调度的许可进行操作。理论上是如此,但是有一个最重要的前提条件是:下级调度管辖或者厂站管辖设备状态变化不能影响上级调度管辖设备的状态。

举个例子:赛珠电厂不安全事件。2012年3月31日起,赛珠电站安排全停检修工作,厂用电由电站外来电源供电。4月4日铅厂电站主动与赛珠电站联系,告铅厂电站计划于4月5日安排全停检修工作,届时将停止对赛珠电站厂用电供电,赛珠电站并未重视此信息,也未考虑本厂厂用电安排。

4月5日上午,赛珠电站全停检修工作结束,省调调度员下令将厂内设备转冷备用,准备复电。此时铅厂电站按计划开始停电操作,故赛珠电站厂用电消失。赛珠电站值长李××在事前、事后均未向省调汇报的情况下,即自行安排由普渡河六级电站外来10kV电源经10kVⅡ母转供10kV#2厂用变(带电路径如附图红线所示),因220kV#2主变10kV侧与10kVⅡ母为死连接,在厂用电切换时,用10kV厂用电对220kV#2主变进行了反充电,致使#2主变带电运行。

运行人员认为自行管辖的母线可以不向地调申请执行操作,但是忽略了一个前提是操作改变了省调调管设备状态为考虑清楚10.kV母线与主变的接线方式。所以也就是上一个风险点中说的要厂站人员一定要区分好不同设备的交界面。可见成果:编写《厂站自管设备缺陷影响调度管辖或许可设备的清单》。

操作模式不明确,未区分是直接操作还是委托操作

这一个风险点是检查对象是调度员。直接操作: 值班调度员直接向厂站值班员发布调度指令的操作方式。委托操作:调度机构将其调管设备的操作权委托其它调度机构的操作方式。

关键点:

1、经相关方值班调度员协商后,可采取委托操作方式将其中一方调管设备委托另一方值班调度员操作。一般情况下上级调度对下级调度存在委托关系。

2、委托操作是一次还是二次,操作对象的目标状态是什么,委托条件比如是操作是在这次线路停电中还是停复电中。注意事项操作过程中的异常由谁来处理,出现异常要及时汇报。

3、委托操作完成后,委托方值班调度员应及时通知受委托方值班调度员及相关运行单位值班人员委托关系结束。

4、如有委托操作,现场和调度机构均需要做好记录,而且是交接班重点。

委托操作至存在与调度机构之间,但是委托方调度必须要通知被委托的厂站。厂站运行人员同样需要明确委托操作范围、目标状态、条件和注意事项。可见成果:调度委托操作流程。

第二大类:调度术语及调度业务联系不规范

检查调度运行操作及业务联系时互报姓名、设备编号读法、语言规范性、调度术语运用、设备双重命名等环节。

调度业务联系时不使用规范术语

风险点是:调度业务联系时不使用规范术语。

调度用语是电网调度工作的重要载体和基本工具,调度指令的下达、接受、执行以及其它调度信息的传递均通过调度、运行人员使用调度用语来完成。调度用语进行必要的规范化,避免因调度用语的随意性、个人表达习惯以及地域语言差异导致调度信息传递的失真、错误,严重的情况会导致电网事故,是电网调度工作发展的客观要求。

举例子:落实情况的调度业务联系。落实是调度各项工作的前期准备,旨在为其他调度业务的开展提供准确的信息支持,后续操作的基础。看地调与厂站人员如何进行落实业务的对话。

措施:调度业务联系时不使用规范术语,产生误解。各单位参照《云南电力调度控制中心调度用语规范化细则》,依照用语准确、规范、简洁的要求及时编写本单位的用语规范化示例,示例中需包含本单位业务联系相关的申请、许可、通知、汇报、配合、委托、落实等内容。

不熟悉调度术语,业务联系时答非所问

第二大类的第3个风险点是:不熟悉调度术语,业务联系时答非所问。调度术语包括的内容非常多,具体参见《调规》附录1。

由于本次培训重点是范围设备状态错误改变或擅自改变的问题,这里以一次设备状态的定义为例。一次设备状态分为4个:xxxxxx。一旦现场运行人员不熟悉设备一次状态定义就会答非所问,比如说我问现场110kV水金Ⅰ回线131断路器处什么状态,现场答复131断路器处断开状态。那请问你按照你的说法110kV水金Ⅱ回线132断路器也是断开状态,现在110kV水金Ⅰ回线、Ⅱ回线是一样的状态吗?调度员也不能从现场的信息中把握现场断路器两侧隔离开关的位置吗?

根据规范的调度术语根本不存在此种断路器断开状态,除非调度员明确的问断路器本体在什么位置,这才能答复为断开位置。如果问什么状态,那么只能回复冷备用或者热备用。另外还要说明的是,一次设备状态的规定是对二次有要求的,比如断路器的热备用状态是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,而且设备继电保护及自动装置满足带电要求。

混淆调度业务联系与调度下令

第二大类的第7个风险点:混淆调度业务联系与调度下令。

检查的对象是:运行人员和调度员。说明这个双方都存在问题或风险,双方都注意。

区分调度命令和调度业务联系,目的避免一般调度业务联系被现场误认为是调度下令,防止沟通不到位或者现场误解调度意思,发生误操作。我们还是来举个例子,看看地调调度员如何落实和下令。

左侧为调度业务联系的落实工作,现场工作完工后,地调调度员进行落实工作完工,然后让现场做好操作准备,并没有下令。(然后听下录音)右侧是调度下令,下令时须明确发令时间,作为发令开始标志,表述方式为:“XX点XX分,现在下令给你:XXXX”或者“我下令给你操作:XXXXXX”(然后听下录音)

从上面两个例子可以看出,业务联系时目的是互通信息,基本上是一个单向流程。而下令是要操作设备状态的变化,业务联系是为了下令做准备。而调度下令:带有有下令标识,关键词(现在下令给你操作,我下令给你)。一旦有下令操作就要完成操作的“接令-记录-复诵-回令”整个流程,他是一个闭环流程。

可见成果:本单位的接受调度指令管理流程。

调度运行操作管理制度执行不到位

分为3个部分,操作准备,操作票规范、操作执行。检查运行人员是否熟练掌握电气操作术语,操作前是否按照要求规范填写电气操作票,操作中是否能够将调度指令或操作票正确执行到位,是否严格执行调度指令记录复诵回令制度。核心就是能够将调度指令或操作票正确执行到位。

误将操作准备、调度预令当调度指令进行操作。

举电网中实际发生的事件。大理供电局xxxxxx 介绍:大理供电局按计划进行荷花变新荷线线路及162断路器间隔定检预试等工作。18时46分,大理地调开始指挥进行新荷线复电操作。19时12分,荷花变新荷线162断路器由检修转为热备用。(按照正常操作流程,下一步操作是将荷花变新荷线162合环,再将古城变古荷线141断路器解环,即恢复原方式运行。)

看看调度员和运行人员的对话。因为运行人员误将操作准备当成调度指令进行操作,最后导致110kV荷花变全站失压。

(一)直接原因

操作人员苏某某误将操作预令(工作联系)当作调度指令执行。

(二)间接原因

本应起到把关作用的流程未得到执行。在调度预令被操作人员当作正式指令执行的情况下,操作人、监护人操作前未对照操作任务、未核对调度操作指令记录

防范措施:从两个角度,一方面是调度员,调度员在设备操作权,应预先向有关单位说明操作目的,明确是操作指令还是预令。第二是,如果要下令一定要带有发令标识。一方面是现场运行人员,现场人员对于拿不准的情况,不能确定的情况,现场多与调度沟通。

也印证的前述的为什么要标志用语规范化示例的原因了。

上个部分讲了业务联系与调度下令的关系,这里重点讲下预令票。调度操作指令票

在前面已经讲解了调度业务联系与调度下令之间的区别和关系,这里主要讲解调度预令票和调度指令票。

上图是地调的预令票,这个预令票在运行指挥平台中每次操作之前是可以收到的,目的是让现场做好操作准备,按照地调预令的步骤准备好现场的电气操作票。预令票中有个很显著的标识:“预令票不具备XXXXX”。现场看到预令票后没有疑问,准备好操作准备就可以向地调申请开始操作了。

下面的这张票是调度操作指令票,需要注意的是,现场运行人员不能将指令票视为调度下令,不能根据已执行票上的时间,未得到调度员下令就进行操作,操作的唯一前提是:地调下令。

指令票只是给现场人员查看操作时间用,在指令票的最后一行已经告知。

未按照接到的调度指令按步骤操作执行,多操作或者少操作

操作票拟好,审核过后,就进入了执行流程,操作执行阶段是将调度操作票和电气操作票实际运用阶段,体现操作执行力是否到位,操作是否正确的问题,是操作最重要阶段。

来看第2个风险点:未按照调度指令步骤进行操作

误解调度指令术语和电气设备状态、操作术语,不能正确执行调度指令

继续看下一个风险点:误解XXXX。

在受令资格培训中电气设备状态、电气术语都会详细讲解。特别是断路器的解环、同期合环、同期并列这些关键术语。地调下达的不同的操作术语,对设备操作要求是不同的,现场对应准备的电气操作票和操作步骤也是不同的。操作术语决定了现场的操作方式。比如同期合环和合环,调度下令“同期合环”那么要求现场必须使用同期装置进行操作,如果使用“合环”可以不不经同期装置。而且我这里仅仅列出了常用的电气操作术语,在《变电站电气操作实施细则》、《调规》中还有更多的调度术语的定义,如果对这些基本术语都不理解,那就要给自己多补补课了。

举例:XX供电局发生的实际案例

2010年04月,110kVXX线因计划工作需要停处检修。当时地调下令一侧变电站,操作任务为:将110kXX线171断路器解环操作。接令后,值班长将指令理解为:将110kVXX线171断路器由运行转冷备用,并将110kV171断路器至冷备用状态。

从这个事件暴露出现场对于基本的调度操作术语不理解,根据自身理解,未按地调要求进行操作,其中有疑问也没有和地调沟通,不能正确执行调度指令。

如果对调度指令和设备状态都拿不准,就容易发生误操作时间,错误改变设备的状态。防范措施:

1、首先要熟悉调度术语和操作术语。

2、这里再强调下“同期”,如果在集控站模式下,断路器的操作大部分都是远方操作,集控站是否存在某些断路器没有同期装置,导致非同期合环的风险呢,那么现场运行人员和调度员出就应该梳理出这些风险点来,形成文档备案。特别是事故情况下,要形成意识,不能为了尽快恢复电网而直接远方操作,忽视同期的问题。

第三大类风险都是在讲的调度执行力

调度执行力不仅是一个结果,是一个过程。

调度指令的执行包括调度指令发布前调度和现场的沟通、调度指令的发布与接令、调度指令的理解与执行、执行结果的回复与沟通等一系列的过程。

在调度指令执行过程中,需要遵守一定的规则:双方必须严格执行报名、复诵、记录、录音和回令制度,使用标准调度术语,设备应冠以电压等级和双重命名(设备名称和编号)。

发布调度指令前,调度与就调度指令发布前的准备与沟通。

记录环节不认真执行,后续操作可能是错误的。记录虽然占用整个操作时间最少,但是对于整个流程来说是比较关键的。(调度指令记录格式)

复诵:有时候调度下令时,心口不一,下令出现纰漏,需要现场人员和调度员相互监督的过程,调度员下错令现场提出疑问;现场复诵错了,调度可以对现场进行纠正。整个是操作前的最后一道把关。

复诵正确之后,现场按照厂站的电气操作票进行操作,操作过程、操作安全、操作结构由值班运行运行人员负责了。操作需要考虑安全性和时效性,在保证操作安全、操作质量的前提下缩短操作时间。

回令:便于调度掌握现场操作进度,保证设备处于在控的状态,避免出现设备状态的不一致。(格基河违调事件,导致设备状态失控)

措施:在电气操作票中增加回令的提示,对需要回令的环节做好标识、提醒。可见成果1.规范的现场接令记录本2.电气操作票中是否还有回令环节3电气操作执行流程图

第四类问题:设备紧急缺陷和故障处理时与调度联系不规范,此类是防止出现擅自改调度管辖设备状态的另一个一类大风险,一旦不清楚缺陷的后果就容易发生。

来看第一个风险点:设备出现缺陷不汇报,擅自进行处理。

调规的规定是事故,《检修管理标准》中的规定是缺陷。两个制度都要出现缺陷向调度汇报。

运行人员的职责的一大职责就是监视设备的正常运行,但设备出现了缺陷或者故障时,设备如果不能正常运行,就需要将故障的设备隔离,防止对其他运行设备造成影响。有些是特例。事故扩大和减少事故损失,下列情况的操作可以不待调度指令,由现场人员先按有关规定处理。比如:将直接威胁人身安全的设备停电,解除对运行设备安全的威胁。但是处理后应立即向值班调度员汇报

江边电厂的示例。

衡量缺陷是否要汇报的关键就是:出现的缺陷会不会导致管辖设备或许可设备状态、参数、性能的变化。

江边电厂这个例子是缺陷导致机组失备,不处理机组就不能正常并网,需要向调度汇报的。

措施:结合设备调管范围对厂站调管和许可设备的缺陷进行清理,明确出现缺陷需要汇报的设备。

可见成果:XXXX

故障汇报的两个方面。

调规的265条的规定:XXXX 对于调度员来说,事故处理是争分夺秒的事情,特别是遇到大的电网故障,电网故障后瞬息万变,得不到相关的故障后的一二次信息就无从下手。

这就要求:运行人员对本厂站设备典型故障后保护和安自装置动作现象有相关的预案,而且模拟演练。出现实际的跳闸那么速度就能保证。

另一个就是信息的准确性,事故后信息量非常大。此时调度员及时获得电网信息对于后续故障处理极为关键。从目前实际的情况来看,有些厂站运行人员一股脑的将所有看到的信息汇报给地调,从来不对保护动作信息进行加工,完全变成了监控机的传声器。电网中的设备千差万别,调度员不能熟悉现场的监控上的信息,所以运行人员需对数据进行加工后汇总上报,调度员才能把握关键点。

地调的运行平台上实现了模块化的上报方式,一方面能减少现场人员的工作量,明确哪些信息是必须上报的,另一方面能够让调度获得关键的信息。

要求:厂站人员明确故障后汇报要点,准确、简要向相关调度汇报,格式化汇报的信息(参照省调指挥平台故障记录模块功能)。

缺陷、故障记录的问题

一个是现场的故障记录,一个是调度的记录。

是否在处理后填写了记录,是否有快速方式可查,在后续是否有归档? 后续追溯、学习、总结经验的重要资料。

第五大类风险是:人员业务技能低,模拟演练、制度学习不足。

技能低的几个方面:心理素质不过硬,和调度业务联系是不要存在惧怕心理,调度员不会刻意为难,大家双方的目的都是为了保障安全。不熟悉二次设备,一次设备接线接单较为好掌握,二次设备接线复杂,需要加强学习,把常见的操作纳入规程。

规程制度学习不足的几个方面:

现在电厂只顾生产,不顾制度建设、制度管理,认为人员参加完省调培训就可以上岗做事,受令资格培训所讲内容非常有限,要知其所以然必须通过规程制度的学习。上岗之后运行人员也不进行规程制度的学习。

另一个方面是没有考虑到规程、制度的制定和修编也是随着电网的变化而变化的,导致对规程学习不够。

接地开关的管理是调度时常强调和重视的一个问题,现场人员不熟悉有关接地开关管理规定就会反复与调度询问,要求调度下令,就是没有分清楚那些接地开关是省调操作管理,那些是厂、站值班人员操作管理,那些是检修人员操作管理。

希望大家从《云南电网调度管理规程》中有关接地开关管理规定的释义文件中找找答案,形成自己《厂站接地开关(接地线)管理示意图》。

模拟演练、预案的不足:

平时的演练是为真正出现事故时做准备,能够游刃有余,处变不惊。

第五篇:通利tongli电话交换机故障检查及一般设置问题

通利TL9000LXI

通利9000EK-LK系列

通利9000E Xi系列

通利9000Lxi系列

通利9000HEXi系列

通利电脑话务员(一)交换机主机问题现象:

1、交换机电话常断线现象:

(1)检查外线是否有问题。

(2)外线未开通“反极”而交换机“中继参数2”设置为“反极”计费;会产生打出去的电话通话1分钟断线现象。

(3)设置限时功能引起的可能(中继限时或分机限时设置)

(4)设置了影子中继引起的情况;相对应的外线专线专用未设置,有影子中继的分机提机时,它对应的中继会自动摘挂机,会产生其它通话中的电话断线。

2、交换机整机的板子灯都常亮:

(1)交换机安装时是否“复位”过。

(2)去掉分机、中继板后只留CPU、电源和COM板情况下是否正常(注意是中继板或分机板出问题,影响总线时会引起这种情况)。

(3)由CPU板不正常(CPU板9针串口被高压冲击导致板子与板子不能协调同步等)引起的。

3、提机直通的分机不能回到内线(或拨内线分机号码):

提机直通有二种设置,其中“分机自定义”方式,外线分机需拍叉回到内线,初始交换机不开通主叫拍叉功能,顾无法拨回内线。

4、连接广播功能的功放有杂音:

不能连接在“功放”的话筒接口(如要连接话筒接口须加电容滤波),应接在“功放”的音频信号输入口上。

5、CPU板上的复位开关打在上面(复位状态时)能复位且正常工作,但打到下方(工作状态)时,交换机不正常:

这种情况一般是CPU板上的钮扣电池没有电或上面有油,未装好等情况,只要重新装上电池即可。

6、分机上接的普通电话机或传真机内线打入有铃声,但外线电话打入没铃声,但提起可通话:(这种现象很少出现)

如遇上,换其它品牌电话机即可,是因为该型号的电话机对振铃音的长短时间有特殊要求。

7、分机振铃无应答回叫或固定回叫相关指令有三条:

(1)“分机参数2”中的回叫方式

(2)“中继参数2”中的回叫方式

(3)分线参数的“超时回叫参数 许可参数”(需在2或 3级,外线才能回叫)

8、总台转接保留一段时间后无人接听时,要拍回外线,时间长了有时不能拍回: 是因为在“系统参数”中“系统保留时间”设置小于“系统振铃时间”了。

9、有些分机振铃一、二声即断掉现象:

一般是因为该电话机被振铃振开了,形成自动的摘挂机动作,(这种情况时,交换机接电脑后,可在话务界面上清楚地看出自动摘挂机的情况)换电话机即可;或分机线路短路或进水漏电。

如电脑上显示并非是电话机自动摘挂机,而有时出现上述现象,有时又无,常在几部话机上:这种情况(很少见)需换CPU板,这可能是CPU板上的ROM芯片有问题。

10、设置好的数据一段时间(几天)会自动消失了,或开关电源后一部份数据丢掉了的现象(很少见):

这需要换CPU板,这可能是CPU板上的ROM有问题。

11、装机后经常出现所有电话拿起来是忙音或无声音(这时COM板上的灯可能不正常),关机后再开机就好了:

这种情况有两种可能:

(1)有瞬间的高电压对交换电源系统冲击。

(2)COM板有问题,更换COM板即可。是因为COM板不能与CPU板同步协调引起的(也要注意CPU板引起的可能性)。

(3)CPU板不正常引起的。

12、分机有拨号音,但拨号不能切断拨号音,且CPU复位也没有用:

这种情况一般是因为其中一块分机板的“8920“芯片出故障,影响了总线,它一般只影响相邻的4块分机板。

13、有些地方的外线提机后需过一会(1、2秒钟)后才有拨号音,才能拨号的情况怎么办:

这种情况在“中继综合局向”设置中将等待时间设为1

秒或2秒,号码设为#。

话机编程:**00*000000**

**46*11*#*中继内码*

电脑编程:主机维护—端口设置—“中继参数3” 中设置

14、交换机使用过程中,发现分机上不能设置“遇忙转移”或“跟随转移”等分机功能情况是怎么回事:

(1)可能是设了提机直拨,要拍叉(需开主叫拍叉允许)或拨#回内线设置即可。

(2)可能是该分机内线等级低于“3”等级。

(3)分机端口损坏或电话机“*”键有问题。(只是某个端口设置不进去的情况)

15、交换机无来电显示:

(1)用话机在中继线上测试是否有来电显示。

(2)看中继板上来电显示跳线是不是跳在标有“有来电显示”这两个针上。

16、宾馆中办公室的电话有时设置的“转移”功能自动没有了:

应是总台在电脑上使用了计费软件中的结帐功能,在对该分机进行计费统计或查询引起的。(这种情况在计费软件中“酒店管理”中的“酒店管理初始化”中“退房结帐总清该分机信息”应该是打“√”的。

17、15方电话会议编程的相关指令及使用方法

(1)相关指令:a、主叫拍叉允许

b、分机内线等级设置为5等级

(2)使用方法(由交换机内部分机作为招集方):提机拨*63听到“嘟嘟”两声,拍一次叉簧听到拨号音开始拨第一方会议电话,拨通通话后再拍2次叉簧听到拨号音接着拨第二方会议电话,以此同样方法招集第三方„„,招集完毕后拍

一次叉簧进入会议。说明:(招集第二方„„会议电话的拍二次叉簧:第一次叉簧是进入会议,第二次叉簧是招集下一方)。

18、交换机接地引起火花甚至烧毁设备

检查电源要接的地线是否与电源的“零线”或“火线”短路

19、个别分机不能拍叉簧转其他分机号码

(1)电话机的拍叉时间与交换机的拍叉时间是否相同

(2)分机端口是否不正常

20、所有分机拨外线号码都少发第一位数导致误拨或空号

(1)检查交换机的外围设备(如连选器、IP拨号器等)

(2)信令板(COM)不正常引起的。

(二)话机问题现象:

1、功能话机手柄发热:

因为配线架上的二根功能话机的数字线与二根模拟分线并在一起了。

2、普通话机拨外线或外线打入通话声音轻,但所有内线通话都正常(很少见): 是由于外线与交换机不匹配,需改中继板电阻;注意内线通话应该是正常的。

3、功能话机与外线通话时话筒声音轻:

可调功能话机底座的开关;要注意如果内、外线通话功能话机声音都轻,可能是数字板或主板、话机有问题。

4、功能话机反应慢,拨号反应慢:

是因为直选键定义的分机或外线码不存在引起的,功能话机复位后正确定义即可。

5、有些普通话机接在交换机上通话时有回音(如用户要求比较高时,可把话机手柄打开):

用胶带纸贴掉话筒的一部份(如有些亿人话机贴掉3/4),因为“通利”交换机外线与分机线都具备放大功能,而有些电话机也有放大功能,这需要减少声音放大,改话机最简单(没有放大功能的交换机外线声音一般都很轻)粘贴时测试方法:可拨一位号使电话机处于无声音状态,细听回音声。

6、功能话机设置为提机直通分机,側提机后自动摘了外线时,功能话机上的外线直选键不能切换到其他外线的直选键:

需在功能话机上设置:

(1)2→51→“1#” →确认(系统提机设置)

(2)2→51→“1*” →确认(分机提机设置)

(三)电脑问题现象:

7、宾馆使用中,“酒店管理”进不去:(是灰色的)

是因为“网络链接”设置中该机被设置为主控服务器了。

8、计费软件不计费且无流水话单(或少了很多),而话务界面中有流水话单:

(1)看话务软件中的计费系统中第一、二项是

否打 “√”;如未打“√”侧软件光盘有问题,换光盘。

(2)计费软件中“操作”→“无效话单库”中是否有这些话单数据,如有的话,是因为“参数系统”中的“系统参数”设置错误引起的。

9、宾馆中“酒店管理”结帐后不能统计以前结帐信息:

是因为客人入住时使用“押金控制”方式的,在其押金控制下面的“客房入住时,对应的房间清零数据库”打“√”了,要去掉“√”。

10、电脑话务管理软件中可显示话务信息、计费信息,但设置不了数据(尤其是打雷以后):

(1)一般是电脑串口出问题或交换机串口的“232”芯片出问题了,换了就好。(注意电脑漏电情况,换了“232”芯片后,如用原来的电脑可能又会马上烧坏“232”芯片,应使用笔记本电脑试一下是否正常);

(2)也可能是交换机与电脑的线太长引起,正常距离应在15米内,如果太长须要加串口放大器或加粗串口连接线。

(3)如果是HExi或Hlxi机型有可能是490芯片,只要有一个机框与主控CPU连结不正常就有可能会引起。

11、话务台及计费软件都显示脱机

(1)检查窜口及波特率是否设置好

(2)检查交换机9针窜口是否有电压输出(2脚与5脚电压为0V,3脚与5脚电压为5—10V左右,2脚与3脚电压为5—10V左右

(3)检查电脑9针窜口是否有电压输出(同上

1.分机呼外等级:主机维护---端口设置---分机参数1选中要改的分机,在右边分机呼外线等级那修改,上班时和下班时都要改,修改后按发送,显示成功就可以了,此时左边表格里分机对应的等级也变成修改后的了.(2是内线,6是市话,7是国内长途,8不限制)

**00*000000** 嘟嘟两声**31*上班等级下班等级*分机号*嘟嘟两声

3.免打扰:服务功能----免打扰----输入需要的分机号----点勿扰(一加入马上就执行此操作).在下方选中要取消的分机点取消就可以取消此功能.*171+分机号* 设*170*取消

4.遇忙转移:主机维护---端口设置----分机参数4选种要改的分机,在右边修改,遇忙转移选许可在输入转移至的分机号,修改后按发送,显示成功就可以了.*141+转移至的分机号**(那台分机要就在那台分机上操作)

5.分机号: 主机维护---端口设置---分机参数1选种要改的分机,在右边修改,修改后按发送,显示成功就可以了.(建议用话机编程编分机号)

**00*000000** 嘟嘟两声 **30*###+分机号* 嘟嘟两声

6.查分机号:*32* 嘟嘟两声后挂机(要有显示屏的话机)

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