第一篇:某厂锅炉密封风机电机“跳闸”导致停炉的分析
某厂锅炉密封风机电机“跳闸”导致停炉的分析
一、事情经过
2014年4月22日上午8:00,电气一次班巡检人员检查锅炉2A密封风机电机负荷侧轴承有异音,立即安排人员检查该电机,发现该电机负荷侧轴承温度高(64℃),随即对电机轴承进行加油,观察电机轴承无异音。23日巡检时,该电机轴承异音再次出现,对电机轴承再次加油,轴承声音正常,继续观察。27日轴承异音再次出现,10:00接维护部电气主任通知将1B密封风机电机更换至2A密封风机电机处。15:00电机更换完毕,28日15:00机务通知电机接线,18:00工作负责人对接线情况进行检查(期间因靠背轮问题,电机先后进行过2次拆装和1次空试车)。
28日21:00该电机具备试运条件,22:00电机在试运启动时接线盒内发生相间短路,造成该电机电源开关跳闸、400V工作PC跳闸,导致#2炉停炉。
二、检查结果
对电机、电源开关进行全面检查,发现电机接线盒内有短路现象,电机电缆引线A相与C相接线柱间发生短路;电机电源开关跳闸,400V总段母线的电源开关跳闸。
三、原因分析
1、电机接线盒内短路是造成本次停炉的直接原因。另外,由于电机容量大(功率185KW 电流 330A),选用双120mm电缆作为动力电缆,接线盒内空间狭小、电缆终端头不易弯曲,使得相间安全距离过近,再加之电缆引线A相绝缘外皮有破损,存在绝缘薄弱点,故造成启动时造成绝缘击穿,发生短路。
2、由于抢修时照明不足以及存在侥幸心理等原因,接线人员忽视电缆引线破损,未对破损处进行绝缘处理。工作负责人责任心不强,未对接线工作进行细致检查验收。
3、开关保护整定值存在问题,在发生相间短路时电机电源开关未及时跳闸,导致400V工作PC电源开关跳闸。
四、整改措施
1、组织措施
1)定期开展电气设备接线专题讲座,加强电气人员技术培训,培训内容应有针对性、适用性,在培训的过程中,应同时传授工作经验,帮助青年员工丰富生产知识;
2)强化验收管理作用,各级验收人员切实承担起本岗位质量管理责任。加强抢修工作的验收管理,落实三级验收制度,作业人员工作完毕后进行自检,合格后工作负责人验收,负责人验收合格后专业专工验收,完成内部三级验收;项目部完成自检后由(监理)、业主逐级验收,完成外部三级验收。3)整顿班组人员,对于长期工作马虎、责任心不强、技术力量较差的人员进行调换。
2、技术措施
1)针对类似问题进行设备清查,特别是双电缆供电的设备,加强对该类设备的运行监测。利用设备停备进行检查,对于引线安全距离较近的,可采取套绝缘热缩管或加垫绝缘物等方法进行隔离,增加引线在接线盒内的绝缘强度。
2)电缆引线在接线盒内过长的,应按照电机接线盒内尺寸,重新制作电缆终端头,以符合接线盒内绝缘安全距离要求。3)电气设备接线时应充分检查接线空间内部安全距离、引线绝缘情况以及接线柱等部位,接线后应用摇表进行耐压绝缘测试。
4)做好电机测温、测振等记录,数据有异常时应及时进行分析判断,并逐级汇报。
5)积极配合业主单位,对全厂电源开关保护整定值进行清查,建立开关保护整定值台帐,对于类似问题应及时进行调整。