钛浩机械对数控镗铣床主轴拉刀机构故障原因分析与结构改进

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第一篇:钛浩机械对数控镗铣床主轴拉刀机构故障原因分析与结构改进

机床与液压 2011年3月 MACHINE TOOL & HYDRAULICS 第39卷第6期

DOI: 10.3969/j.issn.1001-3881.2011.06.044

VoL 39 No.Mar.2011 FAF260数控镗铣床主轴拉刀机构故障原因分析与结构改进

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刘阳,李柱

(济宁钛浩机械有限公司,山东济宁 468010)摘要:阐述了 FAF260数控镗铣床主轴拉刀机构的原理,分析主轴拉刀机构不能松刀的故障原因,表明轴承选型不对 是该故障发生的主要原因。采取修复及改进措施后,故障排除,刀具锥柄松紧动作恢复正常。

关键词:拉刀机构;故障原因;结构改进 中图分类号:TG537 文献标识码:B

文章编号:1001-3881(2011)6-137-2FAF260数控镗铣床是某公司于2005年从意大利 的松刀电磁阀,动作均正常;检查液压系统,油压也 正常,液压缸无漏油现象。已逐步排除了电气及液压 上的原因。测量拉爪和拉钉头尺寸是相匹配的,同时 检査润滑情况良好。可以初步判定是由于机械磨损或 变形造成松刀故障,其中轴承磨损失效很可能就是松 刀故障的根本原因。引进的大型高精度数控设备。该镗床精度高,加工范 围大,一直承担着核电重要部件的加工,为保证公司 生产任务的完成起着重大作用。但经过几年的使用 后,近期发生了主轴拉刀机构不能松刀的故障,通过 分析研究,采取及时有效的措施从根本上排除了故 障。

1拉刀机构原理

该机床采用液压装夹刀具,主轴前端到末端主要 由拉爪、拉刀杆、蝶形弹簧、活塞、油缸等组成。抓 刀时,油缸不工作,靠背帽施加在蝶簧上的力拉紧刀 具,蝶形弹簧通过拉刀杆及拉爪,拉住刀柄的尾部,使刀具锥柄和主轴锥孔紧密配合;松刀时,油缸工 作,通过油缸活塞推动拉刀杆,压缩蝶形弹簧,使拉 爪松开,拉爪与刀柄上的拉钉脱离,即可拔出刀具,进行新、旧刀具的交换。新刀装入后,油缸活塞后 移,新刀具又被蝶形弹簧拉紧。

需注意的是,不同的机床,其刀具自动夹紧机构 结构不同,与之适应的刀柄及拉钉规格亦不同。该机 床可使用两种规格的刀柄分别是

3故障排除

打开主轴箱后罩,拆卸拉刀机构,拆开松刀液压 缸后,发现活塞一端面严重磨损,正常情况下活塞端 面不与油缸接触的。待卸下活塞及油缸后发现活塞与 拉刀杆相连的组合轴承已严重损坏,全部散架。最终 可以断定此故障是由于组合轴承损坏,使活塞发生轴 向窜动,行程减少,造成活塞与油缸底部接触,随主 轴的旋转致使油缸端面严重磨损拉毛,松刀时使液压 缸行程满足不了松刀的要求。3.1确立常规修理方案

确立常规修理方案为:重新测绘制作活塞,采购 进口组合轴承,使该机床在最短的时间得到修复。3.2分析轴承受力确立改进方案

作者对该拉刀机构做了进一步的研究,原组合轴 承外形尺寸较小,损坏得很严重,推力轴承部分已经 全部散架,而滚针轴承完好,怀疑原轴承不足以承受 松刀时的液压推力,需对轴承受力进行分析校核。3.2.1分析校核轴承受力

该组合轴承为号IS050和ISO60。

2故障原因分析

造成主轴系统不能松刀故障原因可能有以下7 点:(1)松刀电磁阀失灵;(2)松刀液压缸因液压 系统压力不够或漏油而不动作,或行程不到位;(3)刀具尾部拉钉的长度不够,致使液压缸虽已运动到 位,但仍未将刀柄压出;(4)拉刀杆尾部组合轴承 损坏,使液压缸行程满足不了松刀的要求;(5)拉 刀杆已变形或磨损,移动受阻被卡滞不到位;(6)拉爪出现故障,不能全部胀开;(7)主轴装配调整 时,刀具移动量调得太小,致使在使用过程中一些综 合因素导致不能满足松刀条件。

要处理松刀故障需作进一步检査,最终确定故障 的根本原因。检査两感应开关,信号正常;检査主轴

NKXR50-Z,由推力圆柱滚子轴承和滚针轴承组合

基本额定动载荷

INA滚针/推力圆柱滚子轴承,型

而成,其基本参数为:

G =43 000 N,径向;基本额定

静载荷74 000 N,径向;

基本额定动载荷C, = 61 000 N,轴向;基本额 定静载荷C.= 177 000 N,轴向;

疲劳极限载荷12 700 N,径向;疲劳极限 载荷C= 17 400 N,轴向;

DM收稿日期:2016-03-31 作者简介:济宁钛浩机械有限公司的诚信、实力和产品质量已广泛获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈!详情咨询:*** 万方数据.138 •

机床与液压 第39卷

r/min极限转速〜=3 200 r/min;参考转速;i B = 1 700 0

由于拉刀机构在执行拉刀、松刀过程中此组合轴 承主要承受弹簧预紧力或活塞的轴向推力,而所承受 的径向力很小,滚针轴承足以承受,因此主要校核推 力圆柱滚子轴承。

(1)校核轴承基本额定动载荷

lOOOr机床工作过程中,主轴与拉刀杆转速均不超过

/tnin,小于轴承的极限转速,因此轴承的转速

满足要求。并且在拉刀状态下,轴承轴向受力仅为弹 簧的预紧力200 N,远小于轴承的基本额定动载荷, 因此轴承的基本额定动载荷是满足要求的。

(2)校核轴承基本额定静载荷

松刀时,油缸工作,通过油缸活塞推动拉刀杆,同时活塞把轴向推力传递给推力轴承并克服蝶形弹簧 的拉紧力,压缩蝶形弹簧使拉爪松开,轴承所受的最 大轴向推力应为作用在活塞上的负载力。计算见式F(1).=pA

(1)式中:为轴承所受的最大轴向推力;

P为油液作用在单位面积上的压强;

4为活塞的有效面积。X A已知MPa p = 14 MPa, A =0• 010 445

m

2,计算 ” =1

4x0.010 445 m2 = 146 kN

松刀过程中,主轴不旋转,轴承所受载荷为静载 荷,应校核基本额定静负荷,计算见式(2)C〇=C So/)。< C0,(2)式中:。为基本额定静负荷计算值;

为当量静负荷; 为安全系数。

推力轴承的轴向当量静载荷査 手册取 = 1.5,计算 C。= S„P。= 1.5 x 146 kN = 219 kN0

因基本额定静负荷计算值6=219 额定静载荷C.= 177 kNkN>轴承的 基本,不满足式(2),说 明此轴承额定静负荷不满足设计要求,选型不正 确。3.2.2确立拉刀机构改进方案

由此可见设计不合理、轴承选型不对造成了拉刀(上接第136页)

3结论

15〇t干熄焦余热汽轮发电机组发生的异常振动 主要是汽轮机转子产生了油膜涡动,通过调整润滑油 温度以后,机组振动稳定,未再出现油膜半速涡动。同时,建议下次检修中消除对轮晃度,减小外界对轴 系产生的干扰力后,更好地保障机组运行安全。故障。要从根本上处理此故障,避免故障重复发生,必需改进结构。最有效的方法是重新选用承载力大的 推力圆万方数据

柱滚子轴承,然后设计活塞,修理拉杆,满足 轴承安装尺寸的改变。

新轴承应满足C。=

SflP

。< C。.,选用INA进口

轴 承,型号89310-TV,其基本额定动载荷167kN,基 本额定静载荷560 kN。该轴承的额定受力远大于实 际轴向受力F,,确保轴承安全可靠。选用与原组合 轴承

中滚针轴承尺寸及参数相当的滚针轴承。根据轴 承的安装尺寸重新设计了活塞、内套、挡圈等。改进 后的拉刀机构如图1所示。

M推力困柱滚子轴承活塞

图1改进后拉刀机构

4结束语

作者对

FAF260数控镗铣床主轴拉刀机构的原 理、存在缺陷进行了分析研究,采取了有效措施排除 了拉刀故障。通过与厂家联系得知,此拉刀故障在其 他单位也同样发生过,的确存在缺陷。厂家已做了改 进,在近两年生产的机床上已换上了改进后的拉刀机 构。如向厂家购买一套改进后的拉刀机构,周期相当 长,且价格相当昂贵,需近30万人民币。通过国产 化改造,取得了很好的成效,杜绝了故障的重复发 生,做好了设备的预防性维修并节约了资金。

参考文献:

【1】成大先,王德夫.机械设计手册[M

].北京:化学工

业出 版社,1993.【2】FAF260数控镗铣床使用说明书[M

].意大利英赛-贝 拉尔蒂股份公司,2005.参考文献:

【II

赵斌,丁常富.25

MW汽轮发电机组油膜祸动振动

诊断 研究[J].汽轮机技术,2〇〇7(1M9-51.【2】窦卫东•汽轮发电机组转子油膜涡动原因分析[J].电 力学报,2003(1):8548.

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