发动机校内实习报告

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第一篇:发动机校内实习报告

辽宁科技学院实习报告

汽车发动机实习报告

一.实习目的

为了本学期更好的学习汽车故障检测与维修,加深我们对汽车发动机的的认识和理解,提高感性认识,使我们的动手能力和对常用工具的使用得到初步的锻炼,培养我们在实际工作中主动发现问题并结局问题的思维方式;提高我们对专业的兴趣,能使其在今后的学习和工作中个好的运用。学校安排了为期两周的发动机实训课程。

二.实习内容

汽车要在道路上行驶必须先有动力而动力的来源就是发动机。发动机性能的好坏是决定汽车行驶性能的最大因素。目前汽车使用的发动机均属于内燃机发动机的功能就是将燃料的化学能转成热能再转成机械能而机械能也就是一般所谓的动力。发动机在工作时燃料经过油箱、燃油泵、管道、燃油滤清器、高压油管、喷油器周而复始连续不断的循环。

本次实习的主要任务就是调试CA1046L的沈阳金杯发动机厂生产的四缸直列式汽油发动机。由于是老式发动机,有化油器这个装置,所以我的这次实习是围绕化油器展开的。同时,发动机的电路也是非常重要的。本次实习的最终目的是启动机器。

三.实习结果

(一)发动机基本构成及原理

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发动机,又称为引擎,是一种能够把一种形式的能转化为另一种更有用的能的机器,通常是把化学能转化为机械能。(把电能转化为机器能的称谓电动机)有时它既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器,比如汽油发动机,航空发动机。发动机最早诞生在英国,所以,发动机的概念也源于英语,它的本义是指那种“产生动力的机械装置”。

1.曲柄连杆机构

曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。它由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组成。

2.配气机构 配气机构的功用是根据发动机的工作顺序和工作过程,定时开启和关闭进气门和排气门,使可燃混合气或空气进入气缸,并使废气从气缸内排出,实现换气过程。进、排气

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门的开闭由凸轮轴控制。凸轮轴由曲轴通过齿形带或齿轮或链条驱动。进、排气门和凸轮轴以及其他一些零件共同组成配气机构

3.燃料供给系

汽油机燃料供给系的功用是根据发动机的要求,配制出一定数量和浓度的混合气,供入气缸,并将燃烧后的废气从气缸内排出到大气中去;

4.润滑系

润滑系的功用是向作相对运动的零件表面输送定量的清洁润滑油,以实现液体摩擦,减小摩擦阻力,减轻机件的磨损。并对零件表面进行清洗和冷却。润滑系通常由润滑油道、机油泵、机油滤清器和一些阀门等组成。

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5.冷却系

冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。水冷发动机的冷却系通常由冷却水套、水泵、风扇、水箱、节温器等组成。

6.点火系

在汽油机中,气缸内的可燃混合气是靠电火花点燃的,为此在汽油机的气缸盖上装有火花塞,火花塞头部伸入燃烧室内。能够按时在火花塞电极间产生电火花的全部设备称为点火系,点火系通常由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等组成。

火花塞有一个中心电极和一个侧电极,两电极之间是绝缘的。当在火花塞两电极间加上直流电压并且电压升高到一定值时,火花塞两电极之间的间隙就会被击穿而产生电火花,能够在火花塞两电极间产生电火花所需要的最低电压称为击穿电压;能够在火花塞两电极间产生电火花的全部设备称为发动机点火系。

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7.起动系

理解这个并不难,要使发动机由静止状态过渡到工作状态,必须先用外力转动发动机的曲轴,使活塞作往复运动,气缸内的可燃混合气燃烧膨胀作功,推动活塞向下运动使曲轴旋转,发动机才能自行运转,工作循环才能自动进行。因此,曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地怠速运转的全过程,称为发动机的起动。完成起动过程所需的装置,称为发动机的起动系统。

(二)化油器的实习

1.化油器结构: 化油器的构造可分五种装置:起动装置;怠速装置;中等负荷装置;全负荷装置;加速装置。化油器的作用将一定数量的汽油与空气混合,以使发动机正常运转。如果没有足够的燃油与空气混合,那么发动机将在“贫油”状态下运转,这将使发动机停止运转,也可能会损坏发动机。如果有过量的燃油与空气混合,那么发动机将在“富油”状态下运转,这也将使发动机停止运转(化

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油器溢油),或者运转时产生大量的烟,或者运转状况恶劣(容易发生问题、停转),或者最起码是浪费燃油。

简单的化油器由上中下三部分组成,上部分有进气口和浮子室,中间部分有喉管、量孔、喷管,下部分有节气门等。浮子室是一个矩形容器,存储着来自汽油泵的汽油,容器里面有一只浮子利用浮面(油面)高度控制着进油量。中部的喷管一头进油口与浮子室的量孔相通,另一头出油口在喉管的咽喉处。

喉管呈蜂腰状,两头大中间小,其中间咽喉处的截面积最小,当发动机启动时活塞下行产生吸力,吸入的气流经过咽喉处时速度最大,静压力却最低,故喉管压力小于大气压力,也就是说喉管咽喉处与浮子室之间产生了压力差,即有了人们常说的“真空度”,压力差愈大真空度愈大。汽油在真空度的作用下从喷管出油口喷出,因为喉管咽喉处的空气流速是汽油流速的25倍,因此喷管喷出的油流即被高速的空气流冲散,形成大小不等的雾状耘粒,即“雾化”。初步雾化的油粒与空气混合成“混合气”,经节气门、进气管道和进气门进入气缸的燃烧室。在这里,节气门的开度大小和发动机转速决定了喉管处的真空度,而节气门的开度变化直接影响着混合气的比例成份,这些都是影响发动机运行的重要原因。

这里涉及到一个“空燃比”的概念,所谓空燃比是指空气质量与燃油质量之比,科学家认为1公斤汽油完全燃烧约需14.7公斤空气,即空燃比为14.7:1,这种空燃比的混合气称为标准混合气,由于这个数值在实践中难以实现,所以又称为“理论混合气”。空燃比大于标准混合气称为稀混合气,小于标准混合气称为浓混合气。

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由于混合气的浓度变化与发动机在各种运行条件下的负荷变化紧密相关,简单的化油器远远满足不了这种随时变化的要求,因此人们在简单化油器上不断添加新的装置用于调整化油器的工作状态。发展到今天,就形成了有多种辅助装置的化油器,主要有怠速、加浓、加速、启动等装置。目前4缸发动机常见的化油器是双腔分动式化油器,它有两个喉管,按照发动机不同工况分别或同时工作。6缸发动机常见的化油器是双腔并动式化油器,它实际上是两个单腔化油器并在一起,每一个腔体负责一半数目的气缸的混合气供气。还有多腔化油器,装配在功率较大的发动机上。

化油器的多种功能装置之中,主供油装置是除怠速外,发动机其它各种工况都需要的供油装置,是化油器的基本供油结构。怠速装置是在怠速运行时提供少而浓的混合气的装置,以维持发动机稳定的最低转速。加浓装置是发动机大负荷时额外供油的装置,以弥补主供油不足。加速装置是当汽车加速时节气门开度突然增大时额外供油的装置,使发动机转速及功率能够迅速增高。启动装置是当发动机冷启动时提供极浓混合气的装置,常见方式是在喉管前方装一阻风门来控制进气量。

在这里特别要提一下怠速。怠速是最常用的发动机工况,用于发动机热启过程、不熄火停车、等等。对于汽车行驶性能有十分重要的意义,特别在城市中行驶,怠速的状况往往决定着汽车行驶。2.化油器故障的分析与排除 起动困难

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根据国家标准,在正确使用化油器起动加浓装置的前提下,脚踏或电起动时间超过15秒,发动机仍不能保持连续运转判为起动困难。起动困难的原因及相应排除方法有以下几种。

1:化油器浮子室内无燃油

化油器进油通道堵塞。分析及排除步骤如下:

打开化油器浮子室,检查在浮子下落时是否带动进油针阀随之下落。若针阀不随浮子运动仍与针阀座紧密结合,可判断针阀与阀座粘接引起进油通道堵塞,此故障一般为汽油胶质凝结在针阀与阀座之间所致。可采用酒精或丙酮清洗。此类故障常出现在长时间不使用的车上。特别是发动机厂和汽车制造厂装机后没有放尽化油器浮子室中的汽油,在库存或销售期稍长的情况下,就会出现汽油胶质凝结,导致化油器性能故障.

取下浮子和针阀,从化油器进油接管处接入汽油,观察汽油从阀座口流出状况,若无汽油流出,则为进油通路堵塞,可使用压缩空气从进油接管处吹入处理。

另外,油路堵塞表明大量的杂质进入化油器内部。根本原因是汽油滤清器失效造成的。因此在清洗化油器的同时,需对汽油滤清器进行检查。

2:起动加浓装置失效

化油器在设计时为提高起动性能,专门设置了起动加浓装置,摩托车起动加浓装置主要有两种结构形式:

阻风门机构:阻风门机构是较为简单的机械装置,可用扳动阻风门手柄来观察阻风门片是否随之运动的方法来判断其是否正常,此装置故障较少。

旁通加浓系统:旁通加浓系统分类较多,应用最为广泛的是电热和手动旁通加浓系统。电热旁通加浓系统一般用于踏板车。

其故障分析与排除步骤如下:

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A:摩托车电门开通后4~5分钟后,手摸电热起动加浓阀塑料外壳,如有热感则电路正常;否则需检查电路,如加浓阀接口处电路正常则判定加浓阀已损坏需更换。

B:拆下起动加浓阀并接通电路后0~5分钟期间,观察加浓阀柱塞运动状况,若加浓阀柱塞随弹簧不断延伸,则加浓阀正常;否则加浓阀中PTC加热片损坏,需更换加浓阀总成。

C:用压缩空气清洗化油器本体上的加浓通道。手动旁通加浓系统应用木兰50等车型上。其故障分析与排除步骤如下:a:旋下起动阀接头,扳动加浓手柄开关,观察加浓拉线能否带动加浓柱塞上下移动。若不能移动或加浓柱塞掉落则加浓拉线断开,需更换加浓拉线。b:拆下化油器浮子室,观察浮子室密封垫上的起动泡沫管孔内径是否因膨胀收缩而小于起动泡沫管外径。若偏小则需更换密封垫或将密封垫上的起动泡沫管内径加大,一般大于起动泡沫管外径1~2mm即可。C:用压缩空气清洗化油器本体上的加浓通道。

3:怠速偏低

怠速偏低的现象是:发动机可以起动但不能稳定运转片刻后即熄火。

排除方法:调整化油器柱塞调节螺钉,顺时针方向旋进,发动机转速升高;逆时针方向旋出,发动机转速降低。一般发动机转速调节到1500转/分钟(跨骑式车)和1700转/分钟(踏板车)左右即可。4:起动方法不正确

不正确起动方法基本上出现在起动加浓装置的使用上,其常见的不正确的起动方式有:

不使用起动加浓装置。这是由于用户对摩托车的功能了解不全引起的,因为即使是常温使用起动加浓装置,也会大大改善起动性能。

起动过程中一直使用起动加浓装置(对阻风门机构和手动旁通加浓装置而言)。起动加浓系统工作时提供给发动机的是很浓的混合气,若起动过

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程中一直使用加浓装置,大量的浓混合气进入汽缸会“淹死”发动机,使起动变的困难。

加浓装置的正确使用方法是:起动3~4次后若发动机仍不能运转,则关闭加浓装置,并微旋油门手柄使化油器柱塞上升后再次起动。怠速不稳

怠速不稳现象:发动机运转数分钟暖机后,发动机怠速转速波动大于±100转/分钟即为怠速不稳。

怠速不稳出现的原因:在化油器怠速系统油道或气道发生堵塞或泄漏状况下,怠速油系供油出现偏稀或偏浓现象,导致发动机怠速不稳。

1:怠速量孔部分堵塞

原因:怠速量孔部分堵塞,使怠速状态下供油偏稀,导致怠速不稳现象出现。

排除方法:按前述化油器清洗方法清洗即可。

2:怠速调节螺钉(俗称“风针”)位置变动

怠速调节螺钉的作用是通过调整怠速调节螺钉来改变怠速油道或气道的流通截面,使化油器怠速供油达到理想状态。怠速调节螺钉按功能分为调油(如CG125化油器)和调气(如木兰50化油器)两种。

对化油器专业生产厂家而言:由于怠速调节螺钉对发动机的各项性能影响较大,化油器出厂前怠速调节螺钉经过严格的测试并已调整至最佳位置。因而一般禁止用户自行调整怠速调节螺钉。经过长时间的使用后,如果怠速调节螺钉位置确实改变并引起不良后果时才能调整。寻找怠速调整螺钉的最佳位置的方法有两种:

A:最佳调整法

首先将柱塞固定到痹积常怠速稍高的发动机转速,左右旋转怠速调节螺钉,找出该柱塞位置时的最高转速,稍许调整柱塞调节螺钉,使发动机转速降低再找最高转速,如此重复,直到某一个柱塞位置时的最高转速等

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于整车标准怠速转速为止。对四冲程发动机,有时做完最佳调整后CO的浓度值仍很高,这时可适当采用巴黎调整法。

B:巴黎调整法

巴黎调整法是在做好最佳调整法的基础上进行的,它有意地将怠速调节螺钉向使混合气变稀方向旋转一点(最多只允许旋转1/8圈),这时转速要降低,然后调高柱塞使其恢复到原转速。调整的结果要使HC值略升,CO值下降。原则是HC不能上升过多,以CO比标准稍低即可。如果巴黎调整法的结果使CO达标,而使HC超标是不允许的。如果CO和HC不能同时达标,说明在条件不改变时,该化油器不能满足排放要求。由这里也可以看到限制CO和HC可以保证调整的合理性。否则一味将CO调低,结果使HC过高,燃烧处于极不合理状态。

如果用最佳调整法可是排放达标,最好不用巴黎调整法,如果HC达标,而CO超标,可适当地使用巴黎调整法,如果巴黎调整法不能使CO和HC同时达标,则需对化油器及点火系统进行检查。

3:化油器与发动机进气管连接垫片或胶圈损坏

连接垫片或胶圈损坏会出现漏气现象,额外空气进入发动机,使怠速状态下供油偏稀,导致怠速不稳现象出现。

排除方法:更换连接垫片或胶圈即可。

4:化油器与发动机进气管连接螺栓松动

连接螺栓的松动同样会出现漏气现象。排除方法:拧紧即可。

有一点需要指出的是:目前多数的踏板车上使用的化油器是带电热旁通加浓系统的。在该系统的作用下,摩托车在起动后怠速转速较高(可达2200~2300转/分钟),暖机4~5分钟电热旁通加浓系统关闭后,发动机怠速转速才回降至1500转/分钟。此为正常现象,不属于“怠速不稳”故障。望用户注意不要误判。过渡不良

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汽车从起步加速行驶的过程中,化油器怠速油系供油逐渐减少过渡到主油系供油不断增加。为使怠速油系与主油系之间供油衔接圆滑,设置了过渡油系,以保证摩托车起步过程的平顺性。过渡不良的现象:起步加速过程中时,随着油门的开大发动机转速波动较大或熄火。

过渡不良的原因及排除方法如下:

1:怠速量孔、怠速油路、主量孔、过渡孔部分堵塞

原因:怠速量孔、怠速油路、主量孔、过渡孔部分堵塞使化油器各有关油系供油偏稀,引起过渡不良。

排除方法::按前述化油器清洗方法清洗即可。

2:泡沫管堵塞

原因:化油器泡沫管的作用是促进汽油与空气的混合,泡沫管上的泡沫孔被杂质堵塞后,汽油与空气的混合效果降低,雾化质量下降,引起过渡不良。

排除方法:按前述化油器清洗方法清洗即可。

3:怠速调整不良

原因:过渡过程中化油器供油主要来自于怠速油系,如果怠速调整不当,会影响过渡性能。

排除方法:按前述怠速调节螺钉调整方法进行调整。动力不足

动力不足主要体现的是摩托车的加速性能和高速性能。

摩托车加速性评价有两项指标:起步加速和超越加速。其性能指标随车型及排量不同而变化,检测方法(如换档的时机和油门开启速度的掌握)对用户而言不易掌握。因为不同用户对油门控制速度的差异较大,对加速性能的感觉也不同。因而当用户感到加速不良时,最好到专业维修点诊断。

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用户可以通过下列现象来初步判断自己的摩托车是否出现动力不足现象。加速过程中明显感到比以往迟缓、动力下降。

最高车速下降,高速时出现车辆“发冲”,排气管有放炮现象。

动力不足的原因及排除方法如下:

1:怠速量孔或主量孔堵塞

原因:怠速量孔或主量孔堵塞会引起化油器供油偏稀,导致动力不足。

排除方法:按前述化油器清洗方法清洗即可。

2:怠速油道、气道或主油道、气道堵塞

原因:怠速油道、气道或主油道、气道堵塞会引起化油器供油偏稀或偏浓,导致动力不足。

排除方法:同上。

3:起动加浓装置工作异常

原因:此故障主要出现在旁通加浓装置上。电热旁通加浓装置失效或起动柱塞延伸过程中发卡、手动旁通加浓装置起动柱塞回位不良,均会导致起动柱塞落不到底,使混合气过浓发动机运转不良。

排除方法:-对装用电热起动加浓装置的化油器而言:需更换电热起动加浓阀。-对装用手动加浓装置的车辆而言:一般是由于加浓拉线长时间使用后与其外壳摩擦力过大所致,在加浓拉线表面涂黄油或其他润滑油即可解决。

4:加速泵装置出油不畅或堵塞

汽在加速的瞬间,由于柱塞提起速度较快,此时会出现供油滞后、偏稀现象。为此在某些车型用的化油器上设置了加速泵装置:在加速的瞬间,额外供一部分油来满足发动机的需求,提高加速的响应性。原因:加速泵油道堵塞或加速泵膜片失效。

排除方法:加速泵油道堵塞用压缩空气清洗加速泵油道;加速泵膜片失效则需更换加速泵膜片。化油器漏油

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化油器进油系统是一个动态的平衡系统。浮子在浮子室内汽油浮力的作用下,带动针阀不断调整针阀与阀座之间的间隙控制进油量,使摩托车在各种工况下浮子室内油面保持动态稳定。化油器出现漏油现象,就是上述平衡系统遭到破坏所致。化油器漏油不仅仅增加油耗、影响整车性能,更重要的是对车辆的安全造成较大的危害。需要及时加以排除。化油器漏油的原因及排除方法:

1:针阀与阀座接触表面附着异物

原因:针阀与阀座是控制进油量的,其密封性要求严格,接触面光洁度较高。如接触面附着异物,将导致针阀与阀座密封不严,出现漏油现象。异物主要是指汽油中的杂质和凝结胶质。因而要避免出现此类故障,用户应注意定期清理汽油滤清器和使用品质好的汽油。

排除方法:按前述化油器清洗方法清洗即可。

2:针阀磨损

原因:①针阀在使用过程中由于长期受到汽油内所含杂质的冲刷和与阀座接触而磨损②浮子浮筒两端调整不平衡,带动针阀侧向受力而磨损。针阀磨损导致与阀座密封不严而漏油。

排除方法:①更换针阀,同时用户应注意定期清理汽油滤清器和使用品质好的汽油。②更换针阀,同时调整浮子浮筒两端处于同一水平面上。

3:浮子发卡

原因:①浮子经汽油长期浸泡膨胀变形与浮子室壁接触。②浮子销与本体浮子销孔经长期磨擦间隙扩大,导致浮子接触浮子室壁。浮子发卡使针阀不能回位,导致漏油。

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排除方法:①如浮子变形则更换浮子。②如浮子销外径磨损变小则更换浮子销,如本体浮子销孔磨损变大,则只能更换化油器总成了。

4:浮子破损或浸入汽油

原因:浮子破损或浸入汽油均会使浮子重量及浮力的变化,导致油面的上升,引起漏油。

排除方法:更换浮子。油耗高

油耗的高低是摩托车用户最为关心的一项重要的性能指标,也是摩托车一项重要的性能指标。化油器作为摩托车供油系统的关键件,化油器状态是否良好对整车油耗的影响至关重要。降低油耗也是化油器生产厂家不断的追求目标。四.实习总结

发动机是汽车的核心,为汽车的行走提供了动力,回顾发动机的产生和发展,它经历了内燃机和外燃机两个阶段。内燃机与外燃机最大的不同在于其燃料的燃烧场所不同,现代汽车基本全部采用的是内燃机,通常我们所说的柴油机和汽油机都是内燃机,实习过程我们研究的也是内燃机。学习汽车检测与维修技术专业,自然要了解汽车的核心。为了对发动机有一个全面的了解,我们在赵老师与刘老师的指导下对发动机进行了拆装实习,边拆装边学习。发动机看似简单,但实则未然,其复杂的结构是先辈们经过长期的经验获得的,里面有很多精小的零件,其制作真可谓是巧夺天工啊。通过本次汽车发动机实习,不仅增强了我们对发动机的认识,更提高了我们的动手能力,为以后的理论课程打下了坚实的基础。在个实习过程,我们不断巩固理论知识,不仅仅是简单的拆装,必须搞清楚没一个零件的名称,更是要知道它们的作用,从而整体了解并掌握发动机的整个工作原理。在老师的指导和同学的帮助以及自己的查阅下,本次实习顺利结束。

期待汽车维修、汽车故障检测的学习。并积极备战汽车维修技工考试与工程机械维修工考试。把握好大学在校的最后几个月。

第二篇:发动机实习报告

汽车发动机实习报告

一 实习目的和要求:

实习目的1.通过实习来巩固和加深对课本理论知识的掌握和理解,通过动手用实践来检验理论,并且更进一步的了解理论知识,培养学生理论联系实际,在实际中观察问题,分析问题,解决问题的能力,同时为以后的学习打下坚实的基础;

2.让我们掌握发动机的组成,各个零部件及其相互间的连接关系,拆装方法和步骤及其注意事项;

3.学习正确使用拆装设备,工具和量具的方法;

4.锻炼和培养我们的动手能力,能知道拆装后零件的正确放置方法以及最后的组装方法。

实习要求:

1.学会汽车发动机常用拆装工具和仪器设备的正确使用

2.学会汽车发动机的总体拆装、调整和各系统主要零部件的正确拆装

3.学会汽车发动机的主要零部件的检查测量

4.掌握汽车发动机的基本构造与基本工作原理

5.理解汽车发动机各组成系统的结构与工作原理

二 实习工作内容:

1.通过对不同类型发动机解剖教具的观察,了解发动机整体结构布局,并在各类型发动机之间进行对比和比较,找出相同和差异。

2.观察发动机整体外形,分别找出曲柄连杆机构,配气机构,燃油供给系统,润滑系统各组成部分。

3.通过对五大系统两大机构的认识,掌握发动机工作原理。

1)选用适当工具拆除机体外部装置的各部件,并将所拆下的零部件放在指定位置,不可丢失和混淆。

2)拆下进气歧管和排气歧管。观察并对比两者在制造材料上的区别。

3)(凸轮轴上置式发动机)打开气缸盖,拆卸凸轮轴。观察凸轮轴结构布置及液力挺柱。

4)先用扭力扳手测出气缸盖螺栓扭紧力矩值,依照缸盖螺栓旋松次序旋松全部螺栓,拆下气缸盖。取下气缸垫总成。

观察:1气缸盖上的燃烧室形状及与活塞的配合关系

2气缸盖上进气门和排气门的结构布置

3机体和气缸衬垫上回油孔,冷却水孔和螺栓孔

5)翻转机体,拆卸油底壳,集滤器和机油泵

观察:1油底壳外形特点

2机油尺刻度及集滤器对应的深度关系

3机油泵的结构特点

6)先用扭力扳手测出主轴承及连杆螺栓的扭紧力矩值。拆开连杆轴承,取出连杆活塞组。

观察:1曲轴的结构布置和对应的发动机做功顺序

2连杆的大头与小头及切口方式

3曲轴和凸轮轴的定位方位和正时齿轮的装配关系,曲轴和飞轮的装配关系

4活塞顶部形状及活塞头部和活塞环

7)按所记录的拆卸步骤,后拆的先装,装复发动机,并注意有无楼装的零件,最后不应有剩余的零件或螺钉

三 实习总结:

这两个星期的发动机实习,对我来说是受益匪浅,受益良多的两个星期。虽然没有上课时炫目的ppt,也没有老师绘身绘色,声文并茂的讲解,可是对我来说,却是最难忘的两周。在一开始学习发动机的时候,对发动机的了解都是来源于课本,也只能再课本上看到它的样子,对于我这种识图能力弱的人来说,那些图真的太抽象了,很难通过课本上给的结构图等就想象出发动机的样子,更别说能真正的了解它的工作原理等,所以这次发动机实习真的让我很期待。

犹记得第一在老师的带领下踏进拆装室的时候大家那雀跃的样子,大家都迫不及待的想马上就进行拆卸发动机。所以在听到老师说我们首先要拆的是化油器的时候大家都露出了很失望的表情。可是在学习过程中你会发现大家积极性很快就被激发出来了,因为化油器可以说是“麻雀虽小五脏俱全”,虽然只有一个不大的装置,但是里面却包含了很多的知识。化油器是化油器式发动机燃油系统中最重要的部件,是实现燃油系统功用,完成可燃油混合气配制的主要装置。它包含着很多的系统,各有各的功能。拿加浓系统来说,分为机械式和真空式两种。当发动机由中等负荷转入大负荷或全负荷工作时,通过加浓系统额外的供给部分燃油,以保证发动机发

出最大功率,满足理想化油器特性在大负荷段的加浓要求。机械式加浓系统是当节气门开度增大时,摆臂随同节气门轴一起转动,并带动拉杆,推杆一起向下移动,当节气门开度达80%-85%时,加浓阀打开,汽油从浮子室流入主喷灌,且与主量孔流出的汽油一起由主喷管喷出。供油量得到了增加。但,机械式加浓系统无法满足加浓时刻随发动机转速而变化的要求。而真空式加浓系统是利用加浓塞两端的压力差,真空式加浓系统有利于改善发动机在低速小负荷工作的稳定性,但是由于频繁的起加浓作用是发动机经济型变差,所以两种方式联用时,两种加浓系统的作用可以相互补充„„

在化油器的学习结束之后,我们就真的进入了发动机的正式拆卸。当然,要成功的拆下发动机,有一样东西是必不可少的,那就是合作精神,以及准确的分工。所以呢在动手之前我们进行了一定的分工,主拆一个,副拆两个,场记,零件管理员等,此外,还有一个很重要的东西——工具箱。哇,当组长从老师那里领来工具箱,打开看到里面的东西的时候大家我惊了一下,为什么呢?因为看到那么多种型号的套筒,扳手,可以想象下拆下发动机这项工程不是那么容易就能完成的,不过与挑战才有动力。不多说,熟悉工具后就开始动手了。拆下汽缸盖,油底壳,活塞组等,然后首先开始进行了对发动机几大系统中配气机构·进排气系统的学习。

配气机构呢是由气门组和气门传动组组成的。犹记得在学习这个系统的时候老师让我们先看看书,理论联系实际就会更加明白它的原理,我竟然找不到课本上的有关内容在哪,当老师来到我们这一组讲解时问我们有没有看明白的时候我竟然很悲催的说了句找不到,哎,悲剧啊。不过虽然

有这么一个小插曲吧,最后还是弄明白了它的相关知识,印象最深的就是液力挺柱。液力挺柱是挺住的一种,挺住是凸轮的从动件,它的作用是将来自凸轮的运动和作用力穿給推杆或气门,同时还承受凸轮所施加的侧向力,并将它穿給机体或气缸盖。在配气机构中预留气门间隙会使发动机工作时配气机构产生撞击和噪声,液力挺柱就很好的消除了这一弊端,可以自行调整或补偿气门及其传动件因温度升高而膨胀,或因磨损而缩短的问题。我们都知道汽车在行驶中会排出很多废气,那么就会污染环境,这个结果不是我们所想看到的,那么我们就要想办法减少它的排放,对发动机排气进行净化,使满足排放标准。以前我一直以为发动机只是简单安装了一个装置用来净化,现在才知道原来里面有那么多的智慧啊。就比方说排气再循环系统,它主要的一个装置就是排气再循环(EGR)阀,再循环的废气量由它自动控制。EGR阀安装在排气再循环通道上,一端连通排气门,一端接进气歧管,由于废气中含有大量的CO2,它不能燃烧但能吸收大量的热,气缸混合气中燃烧温度降低,从而氮氧化物的生成量就得到了减少。而在控制呢EGR阀开启或关闭的方法就有很多种,比如真空直接控制EGR阀„„ 在接下来的日子里,我们学习了,发动机的其他系统,每学一个就增加一些知识在脑子里面,虽然经常的说在每次一开始接触另一个系统的时候总会觉得好陌生,没有任何概念,可是正所谓有挑战才有意义,从不懂到略懂,再到了解,这个过程既纠结又充实,充满着意义。

在拆卸完发动机,并且学习完它的几大系统之后,终于,我们迎来了最后的一个大的工程,就是把它安装回去,俗话说破镜难以重圆,这句话说的一点也不错,拆容易,装就不是那么简单的了,首先,要按照顺序而装,一旦顺序错误就很有可能要返工啊。我们就先将曲轴安装到位,把记录好的轴承盖安装到指定的轴承上,然后再从开始装活塞,按照拆的顺序我们再把活塞一个一个敲回到气缸内,每装完一个活塞我们变转动一次曲轴以保证活塞正确安装到位,并且能正常工作。接着装凸轮轴,同样的凸轮轴的轴承盖也是一一对应,我们必须对号安装。一开始都很顺利,可是在对正时的时候可以说是考验我们的最好时期。是最艰巨的时候。我们需要有很好的合作精神,而且要配合好,不然就得一次一次的重来,还要时刻注意齿轮等的对齐,虽然我们失败了很多次,但是一点也不影响我们的斗气,不灰心,最后在我们坚持不懈的努力下,我们对正时可以说是完美啊。然后一鼓作气,将余下的安装好,大功告成。

短短的这两周让我学到了很多东西,可以说是丰收吧。众所周知汽车是当今世界最重要、最现代化的交通工具,同时也是数量最多、最普及、活动最广泛、运输量最大的交通工具。在现代社会中,没有别的交通工具能与之媲美。那么,我觉得对于我们汽车专业的人来说,你要了解汽车,就必须了解发动机,发动机是汽车的心脉所在。这次实习让我们理论实际结合很深刻的了解了发动机其组成,工作原理,而且也培养了我们的合作精神及能力,要懂得吃苦耐劳,也让我们知道在做每一件事情的时候,要有耐心,细心和恒心,要有求知的欲望,有探索精神,同时时刻记着,光看是不行的,动手才是硬道理,实践永远是检验真理的唯一标准。

第三篇:发动机实习报告

实习工作报告(发动机拆装)班级:08机械2班 姓名:李创

学号:20081105321

2实习目的:

1.实习与课本理论相结合,巩固和加强汽车构造和原理课程知识。

2.使学生掌握拆装方法和步骤,了解安全操作常识,培养良好的工作和生产习惯。

3.学习正确使用拆装设备、工具、量具的方法;锻炼和培养学生的动手能力。实习要求:

1.遵守安全操作规程,拆装过程要注意人身安全。

2.学会常用拆装工具和仪器设备的正确使用。

3.掌握汽车的基本构造与基本工作原理。

实习内容:

发动机是一个动力源是一辆车的心脏。现代工程机械用发动机的形式很多,但基本构造是相似的,柴油机由二大机构和四大系统组成;分别是曲柄连杆机构,配气机构,燃料供给系,冷却系,润滑系,起动系;其中汽油机还多了个点火系。在老师的安排下,我们五个人一组进行发动机的拆装,我们小组拆的是一个六缸直列水冷式柴油发动机。具体步骤如下:

1.拆下气缸盖固定螺钉(注意螺钉应从两端向中间交叉旋松),抬下气缸盖,取下气缸垫,注意气缸垫的安装朝向。

2.拆下配气凸轮轴固定螺钉(注意螺钉应从两边到中间,装时要从中间到两边),取下配气凸轮轴。

3.翻转发动机,拆卸油底壳固定螺钉,拆下油底壳和油底壳密封垫。

4.旋松机油粗滤清器固定螺钉,拆卸机油滤清器、机油泵链轮和机油泵。

5.转动曲轴,使发动机1、4缸活塞处于下止点,分别拆卸1、4缸的连杆的紧固螺母,去下连杆轴承盖,注意连杆配对记号,并按顺序放好。

6.用橡胶锤或锤子木柄分别推出1、4缸的活塞连杆组件,用手在气缸出口接住并取出活塞连杆组件,注意活塞安装方向,将连杆轴承盖,连杆螺栓,螺母按原位置装回,不同缸的连杆不能互相调换。

7.用同样方法拆卸其他缸的活塞连杆组。

8.旋松飞轮紧固螺钉,拆卸飞轮;拆卸曲轴前端和后端密封凸缘及油封;拆装曲轴主轴承盖紧固螺钉时,也是按照拆时先两边后中间,装时先中间后两边,并注意主轴承盖的装配记号与朝向,不同缸的主轴承盖及轴瓦不能互相调换。

9.抬下曲轴,再将主轴承盖及垫片按原位装回,并将固定螺钉拧入少许。注意曲轴推力轴承的定位及开口的安装方向。

就这样整个发动机的拆卸完成。装的时候首先把各零部件擦洗干净,涂上润滑油,然后就按拆装先拆后装,后拆先装原则把发动机装起来。还有装时活塞的油环和气环的调整,首先是气环,第一气环应尽量错开活塞飞溅润滑喷油孔,第二气环就调到第一环对面,油环调节也和气环一样。

实习体会:

八天的实习很快就结束了,最后留给我们的是思考和体会!通过这次拆装实习,深刻地认识到理论与实际相结合的重要。常言道,实践是检验真理的唯一标准,这是很对的,以前只有在课本上的感观性的认识,这次则是实践中的深入性的认识,整天在汽车知识中游走的我们,却发现自己有如此多的不知道、不懂,这就是问题所在。我们在做拆装实习时也要注意的,就是我们要有认真的工作作风,仔细观察的精神,注意细节的太度,我想这就是师

傅与学徒的区别所在。拆装实习提高了我们的动手能力,而且也增进了我们团队中的合作意识。实习也锻炼了我们不怕苦不怕累的精神,为以后出到社会工作打下了很好的基础。

第四篇:发动机实习报告

发动机拆装实习报告

一、实习目的(1)实习目的及意义

1、加深对汽车构造,特别是发动机构造的认识和理解,提高理性认识,为后续课程打下良好的基础。

2、使动手能力和对常用工具的适用得到初步锻炼,培养在实际工作中主动发现问题并解决问题的思维方式。

3、提高对专业的兴趣,能使在今后的学习和工作中进行自发地,持续地,深入地研究。

(2)实习单位基本情况

上海工程技术大学现代工业实训中心(以下简称“中心”)成立于1998年5月,2003年10月易为现名。中心面向全校各类专业学生开展综合基础工程实验、实习和实训、各专业的专项实验和交通运输类特色专业创新实验,是上海工程技术大学培养应用型创新人才的重要实践教学基地。

中心以实现专业、学科交叉的综合工程训练为出发点,集成和优化机械制造、电子电气、现代交通运输、计算机应用、系统工程和经营管理等学科的工程实践教学资源,吸纳企业优质资源,依托产学研战略联盟,开展产学全面合作,构筑实验教学理念先进、实验教学仪器设备先进、实验环境优美、管理科学规范、教师素质高的实验平台,为学生提供了探究未来、崇尚科学、兴趣驱动、自主实验的工程训练条件。(3)实习要求

1、通过对各种类型发动机的解剖和零部件的观察,了解不同类型发动机的整体构造。

2、认识发动机各个组成部件名称。

3、掌握两大机构五大系统的基本组成和工作原理。

4、使用合适的工具对发动机进行拆卸和装复。

5、记录详细的拆装步骤。

6、了解发动机配气机构的组成和结构原理,通过对典型发动机的气门间隙调整,深入理解配气定时并结合理解配气相位图,掌握各种角度对发动机的作用。

7、掌握汽缸盖,机体组的组成部件和功用及主要零部件的结构,并掌握曲柄连杆机构的主要组成零件和功用,相互装配关系,拆卸及安装要求。

8、测量并记录发动机气缸套内直径的大小。

9、通过对典型汽车发动机冷却系统和润滑系统的拆装,了解其组成和功用以及工作原理并画出冷却水路循环系统和润滑系统的简图。

二、实习工作内容(1)入门知识讲授

1)了解拆装实习的性质、任务及要求 2)了解拆装设备和工具的正确使用方法 3)了解拆装实习的安全和文明操作的注意事项 4)讲授汽车基本构造及发动机基本构造与工作原理(2)拆卸机体组件

1)拆下气缸盖13固定螺钉,注意螺钉应从两端向中间交叉旋松,并且分3次才卸下螺钉。2)抬下气缸盖。

3)取下气缸垫,注意气缸垫的安装朝向。

4)旋松油底壳20的放油螺钉,放出油底壳内机油。

5)翻转发动机,拆卸油底壳固定螺钉(注意螺钉也应从两端向中间旋松)。拆下油底壳和油底壳密封垫。

6)旋松机油粗滤清器固定螺钉,拆卸机油滤清器、机油泵链轮和机油泵。

(3)拆卸发动机活塞连杆组

1)转动曲轴,使发动机1、4缸活塞处于下止点。

2)分别拆卸1、4缸的连杆的紧固螺母,去下连杆轴承盖,注意连杆配对记号,并按顺序放好。

3)用橡胶锤或锤子木柄分别推出1、4缸的活塞连杆组件,用手在气缸出口接住并取出活塞连杆组件,注意活塞安装方向。

4)将连杆轴承盖,连杆螺栓,螺母按原位置装回,不同缸的连杆不能互相调换。

5)用样方法拆卸2、3缸的活塞连杆组。(4)拆卸发动机曲轴飞轮组

1)旋松飞轮紧固螺钉,拆卸飞轮,飞轮比较重,拆卸时注意安全。2)拆卸曲轴前端和后端密封凸缘及油封。3)按课本要求所示从两端到中间旋松曲轴主轴承盖紧固螺钉,并注意主轴承盖的装配记号与朝向,不同缸的主轴承盖及轴瓦不能互相调换。

4)抬下曲轴,再将主轴承盖及垫片按原位装回,并将固定螺钉拧入少许。注意曲轴推力轴承的定位及开口的安装方向。(5)发动机总体安装

1)按照发动机拆卸的相反顺序安装所有零部件。2)安装注意事项如下:

a)安装活塞连杆组件和曲轴飞轮组件时,应该特别注意互相配合运动表面的高度清洁,并于装配时在相互配合的运动表面上涂抹机油。

b)各配对的零部件不能相互调换,安装方向也应该正确。c)各零部件应按规定力矩和方法拧紧,并且按两到三次拧紧。d)活塞连杆组件装入气缸前,应使用专用工具将活塞环夹紧,再用锤子木柄将活塞组件推入气缸。

e)安装正时齿轮带时,应注意使曲轴正时齿形带轮位置与机体记号对齐并与凸轮轴正时齿形带轮的位置配合正确。

f)拆装完后将所有工具及地面清理一遍,整个拆装实习才基本结束。

三、实习心得

本次实习实践是以小组的形式展开的,我们这个小组一共有7个人,分别是韩任渊,李宏宇,曾敏孙,黄秀兰,张宇航,郑范明,以及我。通过我们7个人的合作,我们顺利的完成了这次实习实训的所有工作。如果说交通运输是经济发展的命脉的话,那么汽车在其中的地位就好比流通于命脉中的血液。可见汽车行业的发展在整个经济发展的重要性。据悉,我们国家的汽车行业还有很大的发展空间,不管是整车制造还是汽车售后。这些原因再加上我从小对汽车的向往使我选择了现在的这个专业。但是,大一大二的我们进行都是基础课的学习,我们对汽车的理解只停留在表面,对汽车的构造原理,发动机的构成工作原理知之甚少。一直想要有个机会能接触到汽车的内部,而这次的拆装实习正好提供了这样的机会。

经过短短三周的发动机拆装实习,这次拆装实习不仅把理论和实践紧密的结合起来,而且还加深了对汽车发动机组成、结构、部件的工作原理的了解,也初步掌握了拆装的基本要求和一般的工艺线路,同时也加深了对工具的使用和了解。我们先对化油器单独拆解,分析了它的工作原理。化油器的作用是将汽油雾化与空气混合形成可燃混合气。化油器还分五大系统,主供油、怠速、加浓、加速、起动,所以结构复杂,光凭书上讲的实在是难以理解,但是配上实物拆解就容易理解多了,我们还一同画了化油器的原理图。接下来就是发动机的拆装实验。为了保证我们的拆装能顺利有效,老师给我们在机房安排了虚拟拆装实习。对于只接触过理论知识的我们来说非常有帮助,不用盲目拆卸,而先在电脑上用鼠标对沉重的零件拆解,组装。所谓磨刀不误砍柴工。大家经过这一步的,都能够记住拆装的顺序和工具的正确使用方法。在了解了整个发动机细节构造之后,我们终于和组员们一起到了车间进行正式的拆装。我们事先做好分工,有主拆、辅拆、场记,还有负责整理零件避免丢失还有为后期组装做准备。这时先前在电脑上做的模拟的效果就出来了。就这样我们按着正确的拆卸步骤一步一步的完成着。拆卸完成后,我们还针对发动机的润滑系统和冷却系统进行分析,弄清其路线和工作原理,还画了流程图。除此之外,我们还对气缸的磨损量进行了测量并记录数据。

实习就这样有条不稳的进行到组装的环节。发动机装配过程中最难的就是对正时,这需要几位同学一起配合,要对齐两个凸轮轴上面记号,让他们水平,下面的凸轮轴三角也要对准六点钟方向,随后一位同学负责皮带的安装,最后的一位同学负责拧紧张紧轮,整个过程大家都要保持一致。最后老师过来进行检查,检查的过程中解决了我的一个疑问,那就是张紧轮要张多紧才够?老师指了指张紧轮上方的缺口处,里面有个三角和竖线记号,他说道,当两者对齐的时候就能保证皮带传动的效率了。

这次的实习是一个很好的学习机会,整个过程老师针对发动机的一些知识点、拆装过程中经常出现的问题进行了详细的见解。可能是因为我们有自己动手去做所以感觉很多问题老师一点就通,理解起来很轻松。在整个实习中我们同学之间也会对实习中遇到的问题进行交流探讨,甚至意见不合的争吵也是常见的。虽然有着种种的问题,但是我感觉这比平时的理论课有意思多了。因为我们在实习中学到的不仅仅有知识还有动手能力、经验。在我看来这才是最重要的,这必将是我们未来从事工作后的一大助力。

第五篇:校内实习报告

海上钻屑脉冲热驱脱油技术与脉冲管洗涤器

关键词海上钻屑 / 脉冲管洗涤器 / CFD / 过程模拟

摘要

本文针对海上钻屑处理的特殊性,提出了海上钻屑脉冲热驱脱油技术。其总体方案为:以轻质溶剂稀释和清洗岩屑,再将重质油(油基泥浆)与轻质溶剂分离,重质油可汇入振动筛下钻井液,溶剂循环使用。岩屑中所含轻质溶剂以高温干燥方式驱除,使岩屑中不含油与溶剂,可抛海处理,干燥出来的溶剂循环使用。该方法可在钻井平台的限定范围内安全进行,并达到环保排放标准,且经济效益显著。利用HYSYS化工流程模拟软件对提出的多个可行工艺方案进行了模拟计算,对海上钻屑脉冲热驱脱油技术中各工艺设备的物流与热力学参数进行了评价。从工艺的可实施性、耗能及技术...展开 本文针对海上钻屑处理的特殊性,提出了海上钻屑脉冲热驱脱油技术。其总体方案为:以轻质溶剂稀释和清洗岩屑,再将重质油(油基泥浆)与轻质溶剂分离,重质油可汇入振动筛下钻井液,溶剂循环使用。岩屑中所含轻质溶剂以高温干燥方式驱除,使岩屑中不含油与溶剂,可抛海处理,干燥出来的溶剂循环使用。该方法可在钻井平台的限定范围内安全进行,并达到环保排放标准,且经济效益显著。利用HYSYS化工流程模拟软件对提出的多个可行工艺方案进行了模拟计算,对海上钻屑脉冲热驱脱油技术中各工艺设备的物流与热力学参数进行了评价。从工艺的可实施性、耗能及技术性能指标情况综合考虑,确定了最佳工艺流程方案。最终流程方案中,整个工艺过程的能耗为300kW/h,溶剂消耗量为12kg /h。针对钻屑洗涤工艺过程,开发了新型混合洗涤设备-脉冲管洗涤器,并用Fluent6.2提供的欧拉多相流模型和RNG k-ε湍流模型对其进行了液固两相湍流流场的数值模拟。分析了脉冲管洗涤器内的流场和颗粒的运动情况。并对其性能进行了实验测试。结果表明:脉冲管洗涤器特殊的结构设计,增强了管内流体的湍动,增加了颗粒的停留时间,从而提高了混合洗涤的效果。对精馏过程进行了实验测试。测试结果表明:岩屑洗涤后的溶剂跟油基泥浆混合液可以顺利通过精馏过程分离。对精馏分离前后的油基泥浆和溶剂的色谱分析测试结果表明处理前后油基泥浆的成分基本没有变化,可以返回钻井过程循环使用;溶剂也可循环利用。经国家海洋局北海监测分局的检验结果表明:由实验得到的样品中钻屑中的含油量降至0.12%(重量百分比),生物毒性检验达标。目前国际上规定的钻屑可排海的最低含油量指标为1%。

1.1研究开发的总体思路

对含油岩屑组成进行分析化验,经充分调研、实验室实验和过程模拟计算与优化后,提出以下处理方案:以轻质溶剂稀释和清洗岩屑,再将重质油(油基泥浆)与轻质溶剂分离,重质油可汇入振动筛下钻井液,溶剂循环使用。岩屑中所含轻质溶剂以高温干燥方式驱除,使岩屑中不含油与溶剂,可抛海处理,干燥出来的溶剂循环使用。

2.4 T艺1.2过程与主要设备

油基泥浆的粘度大、粘附性强、岩属粒度细,故难以用机械的方法脱除。用 轻质溶剂四次洗涤后,可将岩屑粘附的油基彻底洗脱下来。但还需解决以下几方 面及相关工程技术问题。1.2.1岩屑的洗涤分离

本方案采用逆流四级洗涤工艺洗涤岩屑。由干燥机和溶剂分离塔分离下来的 轻质溶剂作为最后一次洗涤的清洗液(四次洗涤液),四次洗涤液与岩屑分离后 进入三级洗涤过程作为三次洗涤液,再与岩屑分离后作为二次洗涤液,二次洗涤 液与岩屑分离后作为一次洗涤液。一次洗涤液与岩屑分离后进入油基与溶剂分离 塔。其洗涤流程见图2—

3。

考虑到每次洗涤后的混合液中含砂量大,不能用泵输送。由振动筛来的物料 先用螺杆泵推入一级脉冲管洗涤器底部,脉冲管靠流动中管道的不断收缩扩张使 液固充分混合并完成洗涤,物料从顶部流出返转向下进入l。卧式螺旋卸料沉降离 心机,1“卧式螺旋卸料沉降离心机将岩屑与溶液分离,出液直接进入溶剂分离塔,岩屑由螺杆泵送入二级洗涤管底部,由二次洗涤液冲散带起洗涤,洗涤管顶部出 青岛科技人学研究生学位论文

料进lo旋流器将岩屑与液体分离,液体作为一次洗涤液,岩屑由螺杆泵送入三级 洗涤管,重复上述步骤进行三、四次洗涤,四次洗涤管顶部出料直接进入2“卧式 螺旋卸料沉降离心机,将岩屑与溶剂分离,岩屑与溶剂分离后,带溶剂岩屑进入 双螺旋连续干燥机,驱除溶剂。分离出来的液体作为四次洗涤液。经四次洗涤后,岩屑中所含的油基量已降至每吨0.2kg以下。中间洗涤过程的示意图见图2-4。如此设计的目的是岩屑与液体混合后的混

合液均可不经溶剂泵,直接进入卧式螺旋卸料沉降离心机或旋流器。旋流出来的 液体中仅含lO/lm以下岩屑可用泵输送,为下一次洗涤和油砂分离过程提供动力。洗涤过程所采用的旋流器,为本方案设计者开发的专有技术Or,型旋流器。脉冲管洗涤器为设计者开发的专有技术,其特点是不用搅拌,靠管道的扩张 与收缩完成混合与洗涤过程。

图2-4中间洗涤过程示意图

Fig 2-4 schematic diagram ofmiddle countercurrent abstersion 为防止大颗粒进分离塔及尽量降低进干燥机的含溶剂量,本设计方案对四次 和一次洗涤后的液固分离采用卧式螺旋卸料沉降离心机。卧式螺旋卸料沉降离心 机可以对粒径几微米至3毫米范围内固体颗粒的悬浮液进行浓缩、脱水或分级分 离。

1.2.2油基与轻质溶剂的分离

轻质溶剂若不能被分离出来循环使用,则处理过程的成本太高。实验测试了

油基的恩氏蒸馏曲线,由实验数据分析,油基的基本物料是由40%的轻柴油和60% 的重柴油混合而成。考虑到溶剂回收问题,在选用溶剂时应选择低沸点物系,以 有利于与油基的分离,但溶剂应是无毒的,且处理过程必须考虑分离设备的安全

性。本方案所用的溶剂为无毒溶液,沸程在90一130℃左右,很容易与油基分离。进入油基与溶剂分离塔的混合液中含砂量大约在lO~20kg/m3,其粒度均在39in 海上钻屑脉冲热驱脱油技术的过程评价与脉冲管洗涤器研究

以下。分离塔分两段:下段提馏段、上段精馏塔段。经计算分离仅需5块理论板,考虑到塔釜和塔顶冷凝器各相当于一块理论板,实际塔板板效率在0.5~0.8,若 取板效率为0.5,则只需要设置6块浮阀塔盘,上段二块、下段四块。为进一步 降低塔高,下段改用填料塔,将进料板改用穿流筛板,同时作为填料塔的液体分 布器。为预防岩屑堵塞,填料用125X型板波纹不锈钢填料。塔高5m,塔径约为 西500,塔外另设再沸器,再沸器用电加热,由泵实现与塔底液之间的快速循环,以防止油品局部过热,使油品产生裂化结碳。再沸器加热功率约为83kW,其外

形尺寸大致为m800x2000。操作时,塔顶压力为0.12MPa,塔底压力为0.125MPa。1.2.3岩屑中轻质溶剂的驱除

将岩屑中的油基用轻质溶剂洗涤下来以后,岩屑中仍含有lOOkg/t岩屑左右 的溶剂,要达到将岩屑达标排海的目的,这部分溶剂必须去除。驱除溶剂不能采 用热空气汽提。原因是;热空气虽然能将溶剂驱除干净,但在一定温度下空气和 溶剂混合易产生爆炸的危险,而且汽提后,空气与溶剂的分离需深度冷冻(约 .50℃),难以实现。本方案采用蒸汽间接加热干燥方式的双螺旋连续干燥机驱除 溶剂。岩屑由输送机械送入双螺旋连续干燥机。双螺旋连续干燥机由互相啮合的 两根叶片轴、带有夹套的w型壳体、机座以及传动部分组成,岩屑的整个干燥过 程在封闭状态下进行,有机挥发气体及异味气体在密封氛围下送至冷凝器冷凝,冷凝下来的溶剂由泵输送作为四次洗涤液。

排出干燥机加热区的岩屑温度大约为96℃,含油量低于0.2%(重量)。岩屑 排出干燥机的方式为,出料口底部设海水水封,岩屑直接落入水封中,在水封下 端不断注入海水,以水位与排海口的位差作动力,同时在出料口的适当位置再次 注入海水,将海水与岩屑直接排海。如此设计的目的:海水可将岩屑的温度降至 50℃以下,以避免造成热污染;因分两次注入海水,水封面上的水温高于60℃,不会产生溶剂油凝析;将油气密封。干燥出来的溶剂经冷凝器冷凝后作为四次洗 涤液。环流式旋风除尘器

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