第一篇:2001年设备绝缘过电压及电瓷防污闪工作总结
二00一年设备绝缘过电压及电瓷防污闪工作总结
一、绝缘工作
(一)、预试工作情况:
我厂现有电气设备804台(相),预试100%。2000年10月至2001年10月,共发现缺陷三次,处理三次,消缺率为100%。发现的缺陷为:
1.6月5日,狮新线预试时,发现B相载波电容量为467.1PF,小于前一次预试值6466PF,于9月25日进行了更换。
2.6月15日,下站533DL预试时,发现A相套管介损为5.63%,已超过标准,于当日进行了更换。
3.9月6日,狮站狮云线预试时,发现B相载波电容量为464.3PF,小于前一次预试值6537PF,于9月21日进行了更换。(二)、电气设备大修及改造情况: 1.完成了大洪河电站2#机大修及22F副机安装,同时对2F的励磁系统进行了改造,型号为:MEC―21B3,葛州坝能达公司产品。
2.完成了狮站2#机大修及22F副机安装,同时对2F的励磁系统进行了改造,型号为:MEC―21B3,葛州坝能达公司产品。
3.对大洪河3#机进行了大修。
4.对回龙寨电站主变压器1B进行了改造,型号为:SF9―25000/35,沈阳变压器厂产品。
5.对狮子滩电站2号主变压器2B,进行了投运以来的第一次大修。(三)、全厂电气设备2001年度运行情况: 全厂2001年度电气设备运行中共发生事故(障碍)共6次,其情况及分析如下: 1.2000年12月28日14时,狮站1F、4F额定运行,2F、3F备用。电气监盘人员发现1F的有无功表记指示为零,1DL红灯熄,绿灯亮,但机电无任何信号继电器掉牌,也无光字牌灯亮。检查机组无任何异常,并入系统运行正常。经分析该机组油开关SN10―10Ⅲ机构托架挂钩不牢,运行中自行脱钩,导致油开关跳闸,机组解列。
2.2000年12月25日18时40分,狮站值班员检查中闻到4F励磁柜内有焦臭味,停机检查发现系励磁开关主接头发热烧坏所致。2001年3月29日20时7分,狮站1F、3F、4F运行,2F备用,突然1F1DL跳闸,各表记指示为零。检查发现1FC相差动继电器的极化继电器胶木座子接点间的绝缘被击穿,引起差动保护动作。
4.2001年4月12日20时15分,狮站四台机运行,10.5KVⅠ.Ⅱ段母线联络开关5DL合上,厂用电由203ZKK供电,当值班员用厂用11DL向厂用变高压侧充电时,11B过流限时保护动作,203ZKK跳闸,1F发出“对称过负荷”和“负序过负荷”信号,同时1F过速保护动作,1DL跳闸,蝶阀全关。经检查发现差动保护交流回路A411端子烧坏,灭磁回路非线性电阻1D―
4、1D―
10、1D―12烧坏,三个熔断器炸裂,11DL刚合速度减少。
5.2001年7月27日4时45分,上硐地区雷雨大风,10KV石线过流限时保护动作,开关跳闸,检查发现624DLA.C相喷油,三相冒烟。
6.2001年9月9日6时25分,大站5台机备用,中控室发6.3KV母线接地信号,6时30分,11B厂用变室传出巨响,并伴有浓烟和绝缘焦臭味,11B速断动作,11DL跳闸.检查发现11B厂用变压器上盖与箱体结合处开裂、喷油,低压侧中性点接地烧坏;9月10日吊芯检查A.B相低压线圈严重变形,A相线圈与引出线接头处1/2处被烧坏,11B报废。经分析11B运行多年,绝缘老化。运行中A相线圈与引出线接头过热,A相部分线圈绝缘损坏,引起变压器内部接地放电,绝缘油被汽化,变压器内部压力迅速增大造成上盖开裂,引起厂用变压器相间短路。保护动作,开关跳闸。(四)、二00一年绝缘监督工作存在问题
1.下站2F于1992年在四川中试所组织下做了发电机的老化鉴定试验,从当时的试验结果看,虽然Pi2总较高出现在Un以上,但从外观检查发现绝缘层发空、脆化、端部流胶等现象较严重。这几年2F大修,交、直流耐压我们即采取降低电压的办法,交流1.3Un,直流2.0Un虽然没有出现问题,但我们必须引起重视,若有条件将发电机静子线圈加以更换。
2. 厂内10KV油浸电缆普遍存在参油现象,泄漏电流逐年增大。
3. 全厂10Kv少油断路器普遍存在渗油现象,且多次动作后机械特性发生变化,有的甚至运行中挂钩脱落,严重威胁发电机安全运行。
二、过电压保护及防雷工作
在厂防雷领导小组的领导下,雷雨季节前完成了全厂避雷器的预试工作,同时经对全厂接地装置进行试验,全部合格。今年雷击跳闸次数较少,全年共四次:110KV一次,10Kv三次。为继续搞好防雷工作,厂决定逐步对35KV原FZ避雷器更换为MOA避雷器。
三、电瓷防污闪工作
在厂防污领导小组的领导下,各升压站坚持逢停必扫的原则,全厂未发生一次污闪跳闸事故。
盐密检测工作已于2000年12月9日全部完成,其中狮子滩电站ESDD:0.0164mg/cm2,污秽等级一级;狮龙电站ESDD:0.0191mg/cm2,污秽等级一级;下硐电站ESDD:0.0093mg/cm2,污秽等级一级;大洪河电站
ESDD:0.0220mg/cm2,污秽等级一级。四、二00二年电气设备绝缘过电压及电瓷防污闪工作计划
1.加强电气设备的预试工作,作好二00二年度的预试计划,争取预试率及消缺率均达100%。
2.针对目前我厂励磁系统氧化针过压保护阀片的试验项目不明确问题,我厂将参照厂家使用说明书及DL489―92《大中型水轮发电机静子整流励磁系统及装置试验规程》,结合我厂具体情况,制订试验标准、项目及周期,在新的一年中执行。
3.逐步将10KV少油式断路器改造为真空断路器,请市电力公司在资金上给予大力支持。
4.加强对老旧厂用变压器的绝缘监督工作,并逐步安排改造。
5.对下硐电站110KV开关站辅助接地网进行完善。
6.对全厂避雷器的锈蚀情况进行检查,并防腐一遍。雷雨前对接地网接地电阻测试一遍。
7.加强对悬式绝缘子的清扫工作,争取开展零值绝缘子监测工作。
附件:
1、电气设备预防性试验完成情况表
2、设备绝缘油分析试验情况表
3、防雷运行情况统计表
4、设备绝缘故障情况统计表
5、污闪故障统计表
第二篇:输变电设备外绝缘配置校核工作总结(模版)
附件:
输变电设备外绝缘配置校核
工作总结(模板)
**电力公司
一、工作概述
简要说明整体工作组织开展情况。
二、工作开展情况
变电站、换流站、输电线路外绝缘配置校核工作总体情况、校核结果。重点说明66千伏及以上设备外绝缘配置不满足要求的设备,并填报附表1-8。
三、存在的突出问题
设备外绝缘配置校核工作发现的突出问题,设备管理上存在的困难和薄弱环节等。
四、下一步措施和建议: