第一篇:鄂钢焦化厂应用除尘焦粉回配技术
鄂钢焦化厂应用除尘焦粉回配技术 鄂钢焦化厂成功应用“除尘焦粉回配”技术,将难以处置的除尘焦粉直接回兑配煤炼焦生产,实现了除尘焦粉的有效循环利用,推动焦化环保和循环经济的发展,l~7月回配焦粉18900余t.创造经济效益约435万元. 焦化厂配套环保项目投运以来,厂区污染和周边环境得到改善,尤其是干法熄焦和除尘设施的使用,有效回收了生产中的煤粉和炭粉。焦化厂每天产生的除尘焦粉近90t,除尘焦粉70%的颗粒小于0.5mm,输送到喷煤和烧结都不能充分利用,对外销售只能卖到原煤价格的一半,一年下来经济损失高达几百万元。该厂技术人员根据行业相关经验,并结合生产实际,认为除尘焦粉不需处理,直接回配应该可行,为此,将“除尘焦粉回配”技术应用列为焦化厂降本增效的攻关课题之一。攻关课题确定后,焦化厂技术人员尝试在原料配比中直接添加除尘焦粉入料,以及调整配比后直接顶替瘦煤配料等多个方案,结果焦炭工业性质都不合格。经过不断总结,反复实验,终于在调整配比后,加入2%的除尘焦粉生产的焦炭,M10基本稳定.M40略有提高,焦炭工业性质可靠。
为避免焦粉对煤前的二次污染,经配煤小组配比认定、结合该厂堆送料工艺,选用除尘焦粉于煤后系统回配生产的工艺技术,成功设计建造了焦粉回配装置,投产2周便实现了每天90t除尘焦粉全部回兑配煤,生产的焦炭质量稳定,除尘焦粉产量无明显变化。“除尘焦粉回配”技术项目的成功应用,不仅有效地降低了配煤成本、而且在环保经济的发展上起到了推进作用。