污水处理工培训试题.doc

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第一篇:污水处理工培训试题.doc

污水处理工培训试题

单位: 姓名: 分数:

8.煤矿矿井水不含有有机污染物和特殊污染物。()9.洁净矿井水的水质中性,有浊度及矿化度,不符合生活饮用水标准。()

10.目前,我国矿井水利用的技术和设备已经足够完善,可以满足分质供水及安全用水水质的要求。

一、填空(每空1分,共20分)

1.是矿井水的总来源,它可以给其他水源进行补给。

2.煤矿矿井水的按来源可分为五类,分别为:大气降水、、、、和。

3.按照对环境的影响以及作为生活饮用水水源的可行性,习惯上将矿井水按水质类型分为:、、、、。4.针对煤矿矿井水中悬浮物的含量,矿井水处理工艺和设施中应考虑、和 以及。

5.高浊矿井水(又称常规矿井水)的处理工艺普遍采用、、、工艺。

6.高矿化度矿井水的资源化常用工艺有:、、。

二、判断(每题2分,共20分)

1.矿井水综合利用的新方向有矿井水井下处理就地修复技术和磁分离技术()2.含毒害矿井水主要处理方法和技术是去除有毒有害元素。()3.高矿化度矿井水资源化技术中,关键技术是除盐。()4.生物法除矿井水中的铁锰有诸多优势,如启动时间快,自动控制方便等。()5.改性滤料处理高铁猛矿井水物理、化学稳定性较差。()

6.酸性矿井水具有很大的危害性,若未经处理任意排放,会造成大面积的酸污染和重金属污染。

()

7.人工湿地系统的单元结构为一个透水或者不透水的塘,在塘内填充以土壤或砂、卵石、砾石、煤渣等单介质或者是这些材料的混合物。()

三、选择题(每题2分,共20分)

1.下列哪种水是矿井主要的冲水来源: A.含水层水 B.大气降水 C.地表水 D.断层水

2.煤矿矿井水据有显著的煤炭行业特性,下列具体表现不属于其特性的是: A.悬浮物含量名下高于地表,且不稳定,感官形状差 B.不含有有机污染物和特殊污染物 C.悬浮物粒度小、密度小、沉降效果差 D.混凝的过程中矾花形成困难,沉降效果差

3.下列处理方法中,哪像不能处理酸性矿井水: A.中和法 B.微生物法 C.离子交换法 D.人工湿地法

4.下列哪项处理技术是高矿化度矿井水资源化的主流技术: A.蒸馏 B.离子交换 C.电渗析 D.反渗透

5.高浊度矿井水的处理过程中需要添加多种药剂,下列哪种药剂属于助凝 A.聚合氯化铝 B.聚合氯化铁 C.硫酸铝 D.聚丙烯酰胺

6.下列选项不属于矿井水处理和资源化技术关键问题的是: A.矿井的种类和深度

B.根据原水水质和回用要求确定处理工艺

C.先进的技术及合理的经济计划 D.对污泥及浓水的处理不引起二次污染

7.含毒害矿井水中毒害元素有很多种,下列哪种元素不属于毒害元素: A.铅 B.氧 C.镭 D.铀

()

()()()()

()()()8.下列哪个选项的描述符合高矿化度矿井水的特征:()A.pH值小于5.5的矿井水。一般pH值为3~5.5之间,个别小于3,总酸度高 3.简述闸阀作用? 6分

B.含有较高的铁、悬浮物、细菌等 C.溶解性总固体高于1000mg/L的矿井水

D.含有氟、铁、锰、铜、锌、铅及铀、镭等元素的矿井水

9.下列哪种矿井水各项水质指标符合《生活饮用水卫生指标》: A.含悬浮物矿井水 B.高矿化度矿井水 C.酸性矿井水 D.洁净矿井水

10.关于矿井水利用,哪项不属于其现阶段特点: A:利用规模小 B:技术水平不高 C:发展极不平衡 D:未经处理外排量极少

四、论述题(共30分)

1.什么是水泵的流量? 6分

2.填料函在水泵中起什么作用? 8分))

4.如何做好水样的保存工作? 10

分((

第二篇:污水处理培训试题,中级岗位工考核

污水处理试题

一、填空题

1、设计综合进水指标、2、设计综合出水指标、、、、3、生化处理的曝气阶段(好氧)

①异养菌的分解代谢反应式

+

②消化菌群的分解代谢反应式

+3第一步−亚硝酸菌−+ 异养菌第二步 硝酸菌−1

-NO32HH2O 总反应式如下:NH42O2

在好氧反应过程中,利用异养菌及硝化菌群的分解代谢作用,除去水中的有机物及氨氮。

生化处理的搅拌阶段(厌氧)

该阶段主要进行反硝化脱氮反应,参与反应的主要是一群异养兼性菌。①反硝化脱氮反应

第一步:6NO32CH3OH反硝化菌6NO

22CO24H2O

化菌第二步:6NO23CH3OH反硝3N23CO23H2O6OH

化菌总反应如下:6NO35CH3OH反硝3N25CO27H2O6OH

在厌氧过程中,利用反硝化菌的分解代谢作用,去除水中的硝氮和亚硝氮

二、选择题

1、硝化菌群适宜的PH为(C)

A 5.5-6.5B 6.5-7.5C 7.5-8.5D 8.5-9.52、反硝化菌的适宜PH为(B)

A 5.5-6.5B 6.5-7.5C 7.5-8.5D 8.5-9.53、生化池曝气的目的是(D)

A 提供动力,以利于搅拌B 利用风机提高水温

C 去掉溶解水中的NH3等溶解气体D 提供氧气

4、自动控制系统中SBR的运行周期为(A)

A 6B 5C 4D 35、在活性污泥中,营养物质的投加比为(D)

A 50:10:1B 100:5:3C 50:5:1D 100:5:16、利用污泥中固体与水的比重不同来实现的,实用与浓缩比重较大的污泥和沉渣的浓缩方法是(B)

A 气浮浓缩B 重力浓缩 C 离心机浓缩 D 化学浓缩

7、序批式活性污泥的特点是(A)

A 生活反应分批进行B 有二沉池 C 污泥产率高 D 脱氮效果差

8、下列哪个因子对活性污泥微生物无影响(C)

A 营养物质 B 酸碱度 C 湿度 D 毒物物质

9、如果水泵的流量不变,管道截面变小,则流速一定()A变大B变小C 不变D 无关

10、进水COD=1500mg/l,出水COD=40mg/l,那么COD的去除率是

(A)

A 97.3%B 80%C 75%D 100%

三、判断题

1、曝气池供氧的目的是提供给微生物分解无机物的需要(×)

2、用微生物处理污水是最经济的(√)

3、生化需氧量主要测定水中微量的有机物量(×)

4、MLSS=MLVSS—灰分(×)

5、良好的活性污泥和充足的氧气是活性污泥法运行的必要条件(√)

6、水体中溶解氧的含量是分析水体自净能力的主要指标(√)

7、由于胶体颗粒的带电性,当他们互相靠近时就产生排斥力,所以不能聚合(√)

8、预处理的作用主要是降低曝气池进水的悬浮物和生活需氧量的浓度,从而降低处理成本(√)

9、污水处理厂设置调节池的目的是用来调节污水的水质和水量(√)

10、污泥浓度是指曝气池中单位体积混合液所含的挥发性悬浮固体的重量(×)

11、污泥龄是指活性污泥在整个系统中的平均停留时间(√)

12、生化需要量是表示污水被有机物污染程度的综合指标(√)

13、MLSS是计量曝气池中活性污泥数量多少的指标(√)

14、有机污染物进入水体后,由于能源增加,势必使水中微生物得到增值,从而少量的消耗水中的溶解氧。(×)

15、细菌是活性污泥在组成和净化功能上的中心,是微生物醉蛛的成分(√)

四、简单题

1、调节池起什么作用?

答:起调节水质和水量的作用。

2、污水处理按作用原理分哪几个类型?

答:按作用原理分为物理法,生物化学法,化学法。

五、计算题

1、有一工厂的污水量Q=200m3/h,BOD5=300mg/l,NH3—N的含量为5mg/l,问需要补充多少氮量?如加尿素呢?

已含N46.5%的尿素计算。

答:需氮量2Kg,尿素4.3Kg

六、画图题

1、画出污水处理的工艺流程图。

第三篇:污水处理工年终工作总结[模版]

2012年个人年终总结

时光飞驰,转眼间2012年又将要过去了。这一年在处领导的正确指导下,在同事们的支持和帮助下,我从严要求自己,按照处里的要求,认真的完成了领导下达的各项任务。通过一年来的学习与工作,工作模式上有了新的突破,工作方式也有了较大的改变,我感觉自己的工作技能上了一个新台阶,从根本上摆脱了过去只能埋头苦干,不知总结经验的现象。现就将今年的工作情况总结如下: 一,在日常工作方面

热爱自己的本职工作,工作态度端正,认真负责,能够正确认真的对待每一项工作。工作投入,有效利用工作时间,坚守岗位,并严格要求班组成员遵守劳动纪律和处里的各项规章制度。认真,按时,高效率地完成了处领导下达的各项任务。同时还积极配合其他同事做好工作,并在其他同事有事时能够顶岗。

二,在学习方面

积极参加每周五单位举行的思想政治学习,随时了解和听取各种会议精神。按时参加每周一早上的生产调度会并积极地献言献策,及时探讨和解决日常工作中的各项难题。积极主动的学习污水处理专业知识。遇到难题不怕麻烦,向领导请教,向同事学习,自己摸索实践,不断提高自己的理论水平和综合素质。

三,在作风上

能遵章守纪,团结同事,求真务实,乐观上进,始终保持严谨的工作态度和一丝不苟的工作作风。勤勤恳恳,任劳任怨,勤俭耐劳,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事。

总结一年来的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做得还不够完善,在工作中比较粗心,在理论方面还是了解的太少。

今后的日子里,我会将扎实的工作作风,认真的工作态度,成熟的工作经验带入工作中,并不断克服工作中的不足之处。以后的工作中我依然会以“踏实认真”的原则不断认真的完成领导交给我的每一项任务。努力完成日后的工作计划,将工作更上一个新的台阶。

姚国富 2012-11-12篇二:2012年污水处理厂员工工作总结

工 作 总 结

光阴似箭,岁月如梭,转眼间2012年即将过去,回顾这一年来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己。按照公司的要求,较好地完成了自己的本职工作,使本人在理论和实践等方面都取得了新的进步,从根本上摆脱了过去只能埋头苦干,不知总结经验的现象。现就将今年的工作情况总结如下:

一、日常工作方面

1、热爱自己的本职工作,工作态度端正,认真负责,能够正确认真的对待每一项工作。每天都重复着做着巡检、设备开关、卫生打扫的工作看起来很乏味枯燥,连平时节假日休息都没有,可是我并没有怨言,工作需要到放弃点牺牲一点那又如何。事无大小,如果不认真去对待小事情也会造成不可挽留的后果。工作琐碎,但为了搞好工作,我不怕麻烦,向领导请教、向同事学习、自己摸索实践,认真学习相关业务知识,不断提高自己的理论水平和综合素质。坚守岗位,并严格要求班组成员遵守劳动纪律和各项规章制度。认真,按时,高效率地完成了处领导下达的各项任务。

2、同时还积极配合其他科室同事做好工作,并在其他同事有事时能够顶岗。例如:厂区泵房清垃圾的工作里,原本计划是请外面的人清的,因为相关原因人家不做,所以就在厂区领导的带领下全厂人员积极配合,用了2天时间就把泵房的垃圾清理了,并进行了对水泵的维护。还有就是对3#4#生物池的维护、粗格栅的整改、1#二沉池导杆刮板的维护、厂区防雷设施的安装、南门塘泵站要安装5#泵时

进行对进水截流、联系离心机厂家,并配合维护科对1#2#离心机的维修工作,让浓缩车间尽快恢复正常出泥。安装调试泵干保护装置,让浓缩车间设备能更安全、放心使用操作。并能够在生产作业中出现的小问题能够及时处理,例如雨天江水倒灌能及时作出应急解决办法保证了厂区的正常指标。

二、学习方面

积极讨论每周班组会议讨论学习,随时了解和听取各种会议精神,并积极地献言献策,及时探讨和解决日常工作中的各项难题。积极主动的学习污水处理专业知识。遇到难题不怕麻烦,向领导请教,向同事学习,自己摸索实践,不断提高自己的理论水平和综合素质。

三、作风上

能遵章守纪,团结同事,求真务实,乐观上进,始终保持严谨的工作态度和一丝不苟的工作作风。勤勤恳恳,任劳任怨,勤俭耐劳,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事。

在一年工作与学习中,主要收获有以下几点:

(1)虚心学习,勤于实际操作,理论接合实践,能熟练操做所岗位工作。

(2)认真、按时、高效率地做好各级领导交办的其它工作。同时,我还积极配合其他科室同事做好工作。

四、存在的不足及改进方法。

尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做得还不够完善,在工作中比较粗心,在理论方面还是了解的太少。

今后的日子里,我会将扎实的工作作风,认真的工作态度,成熟的工作经验带入工作中,并不断克服工作中的不足之处。力争做优秀员工,为公司做出更大的贡献!篇三:污水处理厂的个人工作总结2012 工作总结

尊敬的各位领导、亲爱的同事们!

大家好!

我是南畲朗污水处理厂的一名运营工,很高兴也很荣幸在这辞旧迎新之际,能够代表污水处理厂的汇报这一年的工作情况。

我是污水处理厂的一名职工,工作实践让我有机会目睹我厂的成长与进步,而回首这一年的工作,我感慨颇多。在工厂领导的正确指导和悉心关怀下,我厂沿着科学发展的路线不断前进,逐渐走向成熟,为渤海新区的环保事业做出了杰出的贡献。而我个人,也随着厂子的进步得到完善和提升,理论水平和技术管理能力有了大幅的跨越。接下来,我从以下几个方面进行工作总结,并诚挚地希望各位领导和同事们给予指导。

一:热爱自己的本职工作,工作态度端正,认真负责,能够正确认真的对待每一项工作。工作投入,有效利用工作时间,坚守岗位,并严格要求班组成员遵守劳动纪律和处里的各项规章制度。认真,按时,高效率地完成了处领导下达的各项任务。同时还积极配合其他同事做好工作,并在其他同事有事时能够顶岗。

二: 我想借此机会剖析一下自身存在的不足和具有的优势,以明确在未来工作中努力的方向。我是一名普通员工,在与年轻员工的共事和交流过程中,我感受到年轻人所具有的蓬勃的生机与活力,他们较高的科学文化素质和熟练学习和应用新技术的能力让我认识到自己存在的差距,在新的一年里,我也要不断加强学习,与时俱进,创

新思想。同时保持自身经验丰富、沉稳持重、任劳任怨的优点,改进方法,提高效率,保证污水净化过程的安全、高效。

三:能遵章守纪,团结同事,求真务实,乐观上进,始终保持严谨的工作态度和一丝不苟的工作作风。勤勤恳恳,任劳任怨,勤俭耐劳,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事。在今后的工作中,我将发扬成绩,克服不足,以对工作高度负责的态度,脚踏实地,尽职尽责地做好各项工作。多关心同事,团结班组所有成员共同努力工作,不辜负领导和同志们对我的期望。

以上是我的工作总结,谢谢大家!谢景民

2012年12月21日篇四:年终县污水处理厂职工个人工作总结

年终县污水处理厂职工个人工作总结

我于今年的四月份来到公司,回顾这大半年来的工作,我在公司领导 及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,较好地 完成了自己的本职工作。通过半年来的学习与工作,工作模式上有了新 的突破,工作方式有了较大的改变,经过这样紧张有序的煅练,我感觉 自已工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步 骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!基本做到了忙而 不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了过去只顾埋头 苦干,不知总结经验的现象。现将半年来的工作情况总结如下:

1、爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心,积极主动认真的学习专业知识,工作态度端正,认真负责。一直在努力培养三种精神,公司 团队精神,独立作战精神,沟通协调精神.2、专业知识、工作能力和具体工作。化验工作精细琐碎,但为了搞好工作,我不怕麻烦,向领导请教、向同事学习、自己摸索实践,认真学习相关业务知识,不断提高自己的 理论水平和综合素质。提高了工作能力,在具体的工作中锻炼出了熟 练,能够熟练圆满地完成化验工作.在这半年,我本着“把工作做的更好”这样一个目标,开拓创新意 识,积极圆满的完成了以下本职工作:(1)虚心学习,勤于实际操 作,理论接 合实践,能熟练操做所有化验项目并报证结果的准确性。(2)协 助主管做好了各类文件资料的登记、上报、下发等工作,并把原来没有 具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内,给领导查阅文 件提供了很大方便,收到了很好的效果(3)协助主管做好关于化验室 认证的相关工作。(4)认真、按时、高效率地做好各级领导交办的其 它工作。同时,我还积极配合其他同事做好工作,并在其他同事有事时 能够顶岗。

3、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作,能够正确认 真的对待每一项工作,工作投入,热心为大家服务,有效利用工作时 间,坚守岗位,需要加班完成工作按时加班加点,保证工作能按时完 成。在作风上,能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保 持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,勤勤恳恳,任劳任怨。勤俭耐劳.始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事。二,存在的问题和今后努力方向 总结大半年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还 存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不 够完善,在工作中比较粗心,在理论方面还是了解的太少.知道错误很容 易,但是想改掉就不是那么容易的是了.但是我已经下了决心去做,我一 定可以.我对自己有信心.我会用实际说话.请同志们看我的实际行动 吧!我们却必须面对现实,不仅仅要能够工作埋下头去忘我地工作,还 要能在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经 验进行 总结分析,从怎样节约时间,如何提高效率,尽量使工作程序化,系统化,条理化,流水化!从而在百尺杆头,更进一步,达到新层次,进入新境界,创开新篇章!三,2011 年工作展 年生产部顺利完成了公司下达的各项工作指标,值得我们欣慰,我们 会将扎实的工作作风、认真的工作态度、成熟的工作经验带入下一年 度,并不断克服工作中的不足之处。2011 年我们依然会以‘安全第一’ 的原则不断认真的完成领导交给我们的每一项任务。努力完成全年的工 作计划,将工作更上一个新的台阶。四,2011 年个人对公司的建议 本着一颗对工作热诚的心之外,本人还保留有对公司的一个小小的 建议: 我们广西中环水业有限公司是一个具有人性化管理的公司,我希 望,2011 年我广西中环水业有限公司平果县污水处理厂能合理的安排 生产部的轮休。每一个人,工作累了,都需要时间适当的调整我们的身 心。这样能使我们每一位员工更有精神的做好每一天的工作,从而对生 活充满了希望,从而对工作充满了信心,从而更有决心地把领导交代的 每一项任务做到完美。篇五:污水处理厂2011工作总结12.8 ***市*** 2011工作情况汇报

一年来,我厂在市委、市政府及市城管局的正确领导与大力支持下,始终坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十七大、十七届六中全会和四次党代会精神,紧紧抓住率先实现统筹城乡发展这一重大历史机遇,以打造“宜居城市”为目标,以“做美***”为重点。全厂干部职工团结一致,不断加大污水收集和处理力度,圆满完成了本各项目标任务,现就我厂2011工作情况汇报如下:

一、重点业务

1、污水处理成绩斐然,减排工作成效显著。

我厂污水处理工作本着“因地制宜收集,千方百计处理”的原则,在水质复杂、资金紧张的情况下,能够克服重重困难,确保污水处理任务按期完成。全年共处理污水1620万吨,较去年增加235万吨,日平均处理量为 4.50 万吨,夏季高峰期日处理量达6 万吨左右;污泥外运12756吨;消减cod 6359吨,较去年增加了1336 吨,污水处理综合合格率达97%以上,在全省已建成运营68座***中,我厂污水处理工作在综合考评中名列第三。

2、污水收集多措并举,水体环境日异月殊。通过调查摸底,今年我厂在城区确定了运输公司、供电局、融兴园小区等10 家污水接入单位,现已全部完成。截

止目前,城区共有352家企事业单位物业小区实行了雨污分流改造后入网排放。同时抽调专人对城区污水管网延伸区的排污口进行了大排查(现有总排污口583个),采取挖坑收集、修建截流闸、串并联收集等方式全部治理,此项工作的顺利完成大大改善了城区环境,为水景工程的清澈、干净起到了积极的作用。现城区污水收集率达90%以上,嘉玲桥上游污水收集率达95%以上,为完成“做美***”,打造“宜居城市”奠定了扎实的基础。

3、项目建设三控三管,工程质量精益求精。

为打造高质量的精品工程,结合单位项目建设实情,成立了项目建设工作领导小组,制定了项目管理办法和项目建设计划,严格按照“三控制、三管理”的要求,即投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全管理、风险管理。做到“领导对我们关心,我让领导放心”,在安全生产上,做到不伤害他人,不被他人伤害。在施工中坚持“谁施工,谁负责”的原则,确保项目顺利进行。并严格建立了影像档案管理制度,同施工进度同步进行摄录保存,确保工程资料齐备,建设过程详实,成为工程管理的有效依据。今年完成“三山两河”治理2010年扫尾工程(嘉陵桥至柳树店污水收集管网工程7.9公里,已做闭水、通水实验,全部合格);完成了柳树店中途提升泵站的建设、调试、运行;完成了市区内18处截流闸的建设任务;实施了枣园镇(下砭沟、阳崖、邓家沟村三产和住宅)污水收集设施迁移改造工程;完成了《***市污水项目五年规划方案》的编制申报;

积极办理了张坪、沟门片区污水收集管网延伸前期手续,力争在今年、明年两年完成该区域污水收集工作。同时,精心谋划,挑选了一批急需解决的项目纳入储备库待批(例如:姚店***,污水厂升级改造等)。

4、企业管理上行下效,精细管理井井有条。

我厂认真分析研究并结合实际制定了单位及科室的精细化管理工作实施办法,细化、量化各项业务指标任务,精细到岗到人,与厂百分制考核制度紧密结合,按季开展考核评比,用精细化管理的工作思路推进厂中心工作有序开展并再上新台阶。对资金问题也能主动协调,积极请示,竭力争取,从主管领导、各科室、各班组到岗位工作人员,全面推行程序化管理,明确各个时段的日常工作和标准要求,制定完善了迎接检查、停电检修、天气突变等特殊事件的反应程序和应急预案,使职工人人清楚自身岗位职责,个个掌握设备功能和操作注意事项,使职工能自觉通过规范岗位交接程序、岗位检查考核,规范行为,让事故趋零,将精细化管理理念融入到生产经营和企业管理的各个环节中,真正实现以精细化管理促进污水治理工作的总目标。并从企业长远和科学发展角度,草拟了《***市***投融资体制改革实施方案》,呈报主管局。

5、财务管理恪守不渝,单位成本有效控制。2011年,继续完善了“五笔会签”制度,全厂各项费用报销,严格执行“五笔会签”制度,进一步规范审批、执行、报销程序。实行厂网分离管理,使各项费用得到有效控制。

厂区生产单位成本控制在0.68元/吨(不包括折旧费用、财务费用和管网运行费用及调资因素),成本控制情况良好,实现了年初确定的目标。

6、宣传形式丰富多彩,社会形象焕然一新。

我厂通过多种渠道采取形式多样的方式,对单位整体情况和工作亮点进行多层次、全方位的宣传,重点宣传《污水收集排放管理办法》,使广大市民对污水收集工作更加理解和支持,增强全民共建的意识。从而不断提升污水治理工作的社会知晓率。全年共做各类宣传展板11块,发宣传稿件27篇,充分利用《***日报》减排先锋专栏,对单位各个方面的工作进行宣传报道。为深入推进我厂整体工作及省级文明单位创建工作,单位制做了《问渠那得清如许,为有源头活水来》专题宣传片,并在***二套《健康生活栏目》播出,通过宣传,污水治理工作不断得到各级领导的支持和广大市民的认可。

7、检测范围日益扩大,监测数据力求精确。

我厂每天按国标法对进出水水质和工艺指标共14个项目进行取样及检测,并及时上报生产、化验报表,为领导决策和生产工艺运行提供科学的数据保证。为保证水景观范围内水质达标,还分别对延河、南河河水控制点的cod项目检测8次。同时不断加强进出水在线管理,定期对在线设备进行检修维护,保证在线监测设备的连续正常运行,并达到国家、省、市各级环保部门监测要求。

二、日常业务

1、积极开展业务知识学习和岗位技能培训。首先,我们对于新进人员,实行“以老带新,跟班学习”的制度,生产带班人员同新进人员同上岗、同操作、同学习,提高岗前培训质量和新进人员的学习效率,有效保障了生产平稳运行;其次,利用周三集体学习时间,组织职工离开讲堂,深入生产一线,进行现场学习,各个生产岗位上的工作人员针对自己的岗位职责,逐一介绍各设备的主要功能和操作规程,既加深了职工的理论水平又提高了职工对设备操作的熟练程度;为了达到人人懂工艺的目的,开展了“污水处理工艺流程我来讲”主题讲解竞赛,采取“你听我讲”的新方式,为职工搭建了一个锻炼综合素质能力的平台;同时,我们还加强了对外培训工作,相继完成了甘泉***、富县污水厂、洛川污水厂及***大学能源与环境工程学院学生的业务培训,培训将理论与实践的完美结合,得到了前来培训人员的一致好评。

2、污水收集管网巡查工作再上新台阶。目前已建成污水收集管网87公里,中途提升泵站2座、截流闸139处,各类污水检查井887个,收集覆盖面积为30平方公里。对管网、检查井、排污口实行四级管理分片包抓制,对检查中发现的问题,立即整改,一抓到底。

第四篇:污水处理工年终工作总结

篇一:污水处理厂2012年个人年终总结 2012年个人年终总结

时光飞驰,转眼间2012年又将要过去了。这一年在处领导的正确指导下,在同事们的支持和帮助下,我从严要求自己,按照处里的要求,认真的完成了领导下达的各项任务。通过一年来的学习与工作,工作模式上有了新的突破,工作方式也有了较大的改变,我感觉自己的工作技能上了一个新台阶,从根本上摆脱了过去只能埋头苦干,不知总结经验的现象。现就将今年的工作情况总结如下: 一,在日常工作方面

热爱自己的本职工作,工作态度端正,认真负责,能够正确认真的对待每一项工作。工作投入,有效利用工作时间,坚守岗位,并严格要求班组成员遵守劳动纪律和处里的各项规章制度。认真,按时,高效率地完成了处领导下达的各项任务。同时还积极配合其他同事做好工作,并在其他同事有事时能够顶岗。二,在学习方面

积极参加每周五单位举行的思想政治学习,随时了解和听取各种会议精神。按时参加每周一早上的生产调度会并积极地献言献策,及时探讨和解决日常工作中的各项难题。积极主动的学习污水处理专业知识。遇到难题不怕麻烦,向领导请教,向同事学习,自己摸索实践,不断提高自己的理论水平和综合素质。三,在作风上

能遵章守纪,团结同事,求真务实,乐观上进,始终保持严谨的工作态度和一丝不苟的工作作风。勤勤恳恳,任劳任怨,勤俭耐劳,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事。

总结一年来的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做得还不够完善,在工作中比较粗心,在理论方面还是了解的太少。

今后的日子里,我会将扎实的工作作风,认真的工作态度,成熟的工作经验带入工作中,并不断克服工作中的不足之处。以后的工作中我依然会以“踏实认真”的原则不断认真的完成领导交给我的每一项任务。努力完成日后的工作计划,将工作更上一个新的台阶。

姚国富

2012-11-12篇二:年终县污水处理厂职工个人工作总结 年终县污水处理厂职工个人工作总结

我于今年的四月份来到公司,回顾这大半年来的工作,我在公司领导 及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,较好地 完成了自己的本职工作。通过半年来的学习与工作,工作模式上有了新 的突破,工作方式有了较大的改变,经过这样紧张有序的煅练,我感觉 自已工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步 骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!基本做到了忙而 不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了过去只顾埋头 苦干,不知总结经验的现象。现将半年来的工作情况总结如下:

1、爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心,积极主动认真的学习专业知识,工作态度端正,认真负责。一直在努力培养三种精神,公司 团队精神,独立作战精神,沟通协调精神.2、专业知识、工作能力和具体工作。化验工作精细琐碎,但为了搞好工作,我不怕麻烦,向领导请教、向同事学习、自己摸索实践,认真学习相关业务知识,不断提高自己的 理论水平和综合素质。提高了工作能力,在具体的工作中锻炼出了熟 练,能够熟练圆满地完成化验工作.在这半年,我本着“把工作做的更好”这样一个目标,开拓创新意 识,积极圆满的完成了以下本职工作:(1)虚心学习,勤于实际操 作,理论接 合实践,能熟练操做所有化验项目并报证结果的准确性。(2)协 助主管做好了各类文件资料的登记、上报、下发等工作,并把原来没有 具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内,给领导查阅文 件提供了很大方便,收到了很好的效果(3)协助主管做好关于化验室 认证的相关工作。(4)认真、按时、高效率地做好各级领导交办的其 它工作。同时,我还积极配合其他同事做好工作,并在其他同事有事时 能够顶岗。

3、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作,能够正确认 真的对待每一项工作,工作投入,热心为大家服务,有效利用工作时 间,坚守岗位,需要加班完成工作按时加班加点,保证工作能按时完 成。在作风上,能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保 持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,勤勤恳恳,任劳任怨。勤俭耐劳.始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事。二,存在的问题和今后努力方向 总结大半年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还 存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不 够完善,在工作中比较粗心,在理论方面还是了解的太少.知道错误很容 易,但是想改掉就不是那么容易的是了.但是我已经下了决心去做,我一 定可以.我对自己有信心.我会用实际说话.请同志们看我的实际行动 吧!我们却必须面对现实,不仅仅要能够工作埋下头去忘我地工作,还 要能在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经 验进行 总结分析,从怎样节约时间,如何提高效率,尽量使工作程序化,系统化,条理化,流水化!从而在百尺杆头,更进一步,达到新层次,进入新境界,创开新篇章!三,2011 年工作展 年生产部顺利完成了公司下达的各项工作指标,值得我们欣慰,我们 会将扎实的工作作风、认真的工作态度、成熟的工作经验带入下一年 度,并不断克服工作中的不足之处。2011 年我们依然会以‘安全第一’ 的原则不断认真的完成领导交给我们的每一项任务。努力完成全年的工 作计划,将工作更上一个新的台阶。四,2011 年个人对公司的建议 本着一颗对工作热诚的心之外,本人还保留有对公司的一个小小的 建议: 我们广西中环水业有限公司是一个具有人性化管理的公司,我希 望,2011 年我广西中环水业有限公司平果县污水处理厂能合理的安排 生产部的轮休。每一个人,工作累了,都需要时间适当的调整我们的身 心。这样能使我们每一位员工更有精神的做好每一天的工作,从而对生 活充满了希望,从而对工作充满了信心,从而更有决心地把领导交代的 每一项任务做到完美。篇三:2012年污水处理厂员工工作总结 工 作 总 结

光阴似箭,岁月如梭,转眼间2012年即将过去,回顾这一年来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己。按照公司的要求,较好地完成了自己的本职工作,使本人在理论和实践等方面都取得了新的进步,从根本上摆脱了过去只能埋头苦干,不知总结经验的现象。现就将今年的工作情况总结如下:

一、日常工作方面

2、同时还积极配合其他科室同事做好工作,并在其他同事有事时能够顶岗。例如:厂区泵房清垃圾的工作里,原本计划是请外面的人清的,因为相关原因人家不做,所以就在厂区领导的带领下全厂人员积极配合,用了2天时间就把泵房的垃圾清理了,并进行了对水泵的维护。还有就是对3#4#生物池的维护、粗格栅的整改、1#二沉池导杆刮板的维护、厂区防雷设施的安装、南门塘泵站要安装5#泵时进行对进水截流、联系离心机厂家,并配合维护科对1#2#离心机的维修工作,让浓缩车间尽快恢复正常出泥。安装调试泵干保护装置,让浓缩车间设备能更安全、放心使用操作。并能够在生产作业中出现的小问题能够及时处理,例如雨天江水倒灌能及时作出应急解决办法保证了厂区的正常指标。

二、学习方面

积极讨论每周班组会议讨论学习,随时了解和听取各种会议精神,并积极地献言献策,及时探讨和解决日常工作中的各项难题。积极主动的学习污水处理专业知识。遇到难题不怕麻烦,向领导请教,向同事学习,自己摸索实践,不断提高自己的理论水平和综合素质。

三、作风上

能遵章守纪,团结同事,求真务实,乐观上进,始终保持严谨的工作态度和一丝不苟的工作作风。勤勤恳恳,任劳任怨,勤俭耐劳,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事。在一年工作与学习中,主要收获有以下几点:

(1)虚心学习,勤于实际操作,理论接合实践,能熟练操做所岗位工作。

(2)认真、按时、高效率地做好各级领导交办的其它工作。同时,我还积极配合其他科室同事做好工作。

四、存在的不足及改进方法。尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做得还不够完善,在工作中比较粗心,在理论方面还是了解的太少。

今后的日子里,我会将扎实的工作作风,认真的工作态度,成熟的工作经验带入工作中,并不断克服工作中的不足之处。力争做优秀员工,为公司做出更大的贡献!

第五篇:污水处理工考试习题

1.问:CAST工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水COD,SS偏高,并影响选择池的反硝化反应(因为前段爆气沉砂池已经降解了部分C源),应该如何解决?

答:这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生化处理的影响问题。由于污泥脱水前要加调质药剂,如PAC和PAM,有些药剂有一定的毒性,污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。处理这些滤液在技术上没问题,只是成本问题,如果选用合适的污泥调质药剂,并控制好加药量以及脱水机的进泥量等,对前面的生化处理就不会造成大的影响。还是强调的是,污泥脱水效果取决于污泥处理工序的全过程管理,包括污泥浓缩池的管理。

2.问:“污泥泥龄”是怎样确定的?如何来控制?究竟是用排泥量确定它,还是用其它来确定排泥量?

答:泥龄、F/M、等与其说是运行的控制参数,不如说是设计方面的参数,在工艺控制中的只是参考参数。实际运行中排泥量通常是根据MLSS值加上经验来控制的,在SVI相对稳定的情况下,也可用SV30来参考。

3.问:本厂用的是卡罗塞尔氧化沟工艺。有时装置的出水氨氮比进水还高,进水TP2.5mg/L 左右,出水只有0.2左右,曝气机3台满负荷运行。一直查不出什么原因,这是怎么回事?,答:只能根据你提供的情况来初步分析,可能是污水含氮有机物较多,反应时间不够,有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷不够,影响氨氮通过同化途径去除的效果。

4.问:在运行过程中,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积,粒径约1mm左右的污泥颗粒泛黄色,时常会造成二沉池大量飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同流出,SV30迅速下降,处理效果丧失,堆积污泥减薄消除。周而复始,请问其成因和控制措施。

答: 说明污泥已失去活性,使ESS增加。有二种可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。从你所描述的现象看,前者的可能性大,可测定一下比耗氧速率,即内源耗氧速率与基质耗氧速率之比来确定,针对性采取措施。

5.问:AB法A段如何控制?是从一沉池以等同的流量给A段连续回流吗?SV30应控制在多少?是5%-10%吗?

答:A段的回流比应该大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留时间太短,虽然A段主要是吸附为主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池内进行,只有将吸附在污泥表面的有机物降解,才能恢复吸附能力。应该用MLSS来控制,在污泥沉降性能稳定时也可用SV30,要根据实际情况定,沉降比5%-10%太低。

6.问: 如果一家污水厂运行一两年处理效果没达到较佳状态,那是不是应该考虑重新培菌(换泥)?换泥跟开始时的培菌有什么不一样呢?

答:不用换!如果运行条件不变,换了也会一样的,即使你用优势菌种投加也没用,只能维持一段时间,重要的是控制好运行条件,如果是设计上的的问题要及时整改。

7.问:我调试的是工业废水。工艺为水解+厌氧+好氧池1+好氧池2+沉淀。由于安装问题,曝气池布气不均匀(圆形曝气头曝气),每个曝气器处,均有一个类似喷泉上下翻滚(直径1m左右),曝气不均,对处理效果有多大影响?还发现曝气区填料挂膜较少,镜检有大的后生动物,没有发现其它生物,填料生物膜表面为淡黄色,曝气区外的生物膜厚达3cm,能给我解示一下吗? 答:你所说的情况不能说是曝气不均,是正常现象。还有你说生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆盖就很好了,至于说曝气区外的生物膜厚达3cm就是严重结球了,要采取措施,如用大气量冲刷和厌氧脱膜等措施。

8.问:请问有关接触氧化池的下例问题。

(1)接触氧化池在放空时,填料上污泥能存活多少时间?

(2)当接触氧化池处理能力下降时,要不要投加营养 ?

(3)对于泡沫,加煤油消泡你认为有效吗,若有效通常要加多少?

答:三个问题回答如下:

(1)接触氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活多长的问题,而是要避免软性填料晒干而板结,板结后再浸放水中就很难再伸展开,要防止这样的情况出现;

(2)接触氧化池处理能力的下降应从多因素考虑,其中生物膜的厚度控制很重要,膜太厚会严重影响处理能力,还要注意池放空时只能缓缓放,否则挂有大量生物膜的软性填料架会倒塌或变形;

(3)化学性泡沫用水喷淋较有效(不能直接用水冲),我不赞同用煤油之类的方法消泡。

9.问:本厂近一周的进水、出水及生化池各数据平均如下: 进水: BOD:253 COD:810 PH:7.9 SS :286 色度 :32 倍 氨氮:28 总氮:64 总磷:6.0 出水: BOD:4.8 COD: 74 PH: 8.1 SS : 12 色度: 8 倍 氨氮:7.6 总氮:22.8 总磷:1.02 生化池:MLSS:4200 MLVSS:2340 SV % :47.2 污泥指数:118.9 泥龄是35天

采用的是改良型活性污泥法处理工艺,目前的进水大约只有2.5万吨/天(设计是5万吨),80%以上是工业废水,另有少量高浓度的垃圾渗滤液。工艺流程是曝气沉砂池-后生化池-后二沉池,没有设置接触池与水解池。生化池是鼓风机供气,深水转碟曝气,连续进水时溶解氧达不到 1 mg/L,停止进水后溶解氧缓慢上升至4-5mg/L左右。进水的严重超标及构筑物的缺陷,导致了生化池的负荷很高,且污泥浓缩池很小(180立方),有相当部分剩余污泥重回到进水泵房去。现在碰到的问题是:(1)二沉池在进水后经常发现有活性污泥悬浮颗粒,是静沉时间不足还是难以沉淀?(2)三个二沉池均发现聚集的红虫(水蚤),水蚤好像是处理水质好的表现,是不是因为污泥浓度高导致大量繁殖?(3)二沉池有时发现有薄薄的一层飘泥,是不是污泥的沉降性能很差,生化池曝气不足?还是污泥回流不及时?(4)二沉池三角堰板上容易青苔或是藻类滋生,有什么方法克服?(5)我认为污泥已老化严重,要将MLSS控低为3000-3500之间或更低些,增加剩余污泥排放量,降低泥龄,这样生化池的耐冲击会不会下降?出水水质会不会上扬?

答:污泥是有些老化,但不算很严重,泥龄已达35天,按此推算,污泥负荷不到0.03。控制目前污泥浓度的2/3就足够了,应该逐渐减少污泥浓度,水蚤对出水没影响,分析取样时不要取到水蚤。还要注意沉淀池泥层控制,二沉池三角堰板上青苔和藻类只能人工清除。

10.问:我们是石油化工废水两级生化处理,一级是圆形完全混合式曝气池,二级是推流曝

气池,一级DO 0.2mg/L,二级DO 5.0mg/L。这段时间一级生化进水PH 8.0,出水6.5,二级生化后PH 5.78,超出指标6-9的范围,这是怎么回事? 答:一级DO低很正常,因为污泥负荷高,一级pH下降的原因可能是负荷太高发生酸化,二级出水pH下降可能是硝化反应消耗碱度造成的。因为你介绍得太简单,我也只能简单分析和推断。

11.问:氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足够长的污泥龄和保证足够的回流,回流是回流好氧池出水还是二沉池底部回流?我现在调试氨纶废水,原来设计回流好氧池出水,可实际上是,若回流量达一倍时,就不能保证前边缺氧池的厌氧环境,我师傅说好氧池溶解氧控制在1mg/L左右会好些,这样说是否对?

答:根据你介绍的应该是前置反硝化,需回流好氧池的出水和二沉池污泥。你说若回流量达一倍时,就不能保证前边的缺氧池的厌氧环境的话不妥,缺氧区不等于厌氧,DO小于0.5mg/L就可。你师傅说好氧池溶解氧控制在1mg/L左右也是有道理的,这样可防止缺氧区DO大于0.5mg/L。如果好氧区DO在1左右,出水回流量在一倍时,缺氧区DO仍大于0.5mg/L时,不能再降低好氧区的溶解氧,也不要随意减少出水回流量(进入缺氧区的硝酸氮会少),此时可在不影响二沉池泥水分离效果的前提下,减少二沉池出泥量,将池内污泥层升高,使污泥在二沉池内的停留时间增加,使之处于缺陷氧或无氧状态,这样也有利于避免缺氧区DO上升。二沉池出泥量减少不会影响回流至反应池的污泥量,因为在二沉池内泥层升高的情况下,污泥在泥层中的浓缩时间长了,这种情况下出泥量减少了但出泥的浓度提高了。如果是接触氧化工艺,出水要回流,污泥就不回流了。我不赞成用前置反硝化。因为出水回流的能耗大,回流量大要求反应池容积也大。关于去除硝化菌的说法不妥,但明白你的意思。

12.问:(1)最近车间试车,造成进水很不正常。昨天COD有6000,而设计只有600。应该采取那些措施,使出水尽快恢复正常?(2)最近空压机房的风压有8公斤,而又没装减压阀,他们解释曝气管的流量阀一样可控制压力。请问一下,是不是风压过高造成的曝气不均?

答:进水COD大于设计值的十倍是无法达标的,应增加供氧量,减少排泥量或不排泥,目的就是控制好污泥负荷和供氧量。但要注意:减少排泥量或不排泥是暂时的,当经过一个反应时断后(至少半天)就应该加大排泥量。上述措施的目的是先让污泥与高浓度污水混合、吸附,经过一段时间后,部分有机物降解,但仍有大部分有机物吸附在污泥上,让其随污泥而排出系统,这样可使系统尽快恢复正常,因为这样高浓度的废水一般不会特续很长时间的。风压达8公斤是肯定不行的。

13.问:活性污泥法处理鱼类加工废水,生化部分分三个格池串联进行,现在第二、第三生化池出现了大量的泡沫,而第一生化池中没有泡沫;起初以为是洗涤剂泡沫,但是最近在洗涤剂高峰时,将水外排,已经有四五天了,依旧没有好转而且有增多的迹象,这是什么原因,怎么解决?

答:可能是若卡氏菌引起的生物泡沫,在进水含油脂、负荷低的后段易繁殖。这类泡沫很难用水喷淋消除,只能人工清除或让部分原水直接超越至后面生化池,可在一定程度上压抑若卡氏菌繁殖。

14.问:老装置改造用来处理氨氮废水。采用水解+厌氧+两级好氧(接触氧化工艺)。污水回流到水解池,污泥回流到厌氧池(缺氧池),如果加大回流,水解池污泥流失很快(水解池由

黑变清),并且后面的厌氧池溶解氧可达0.7。为此尝试沉淀池底部回流(通过放空管回流),由于回流量限制,氨氮的去除率不理想。请问:前置反硝化工艺,通常是回流的是好氧池出水还是沉淀池出水?

答:应该是二级好氧池的出水回流至缺氧区,而不是回流至水解池和厌氧池。可能是你没完全介绍清楚,总感觉这工艺有问题,水解池就是酸化池,主要是通过水解酸化提高废水的可生化性,应该先了解一下硝化效果是否好,再考虑反硝化问题,还有你说的沉淀池是否是最后的沉淀池(沉淀好氧池脱落的生物膜用)?厌氧池后是否有沉淀池?我感觉除了设计问题,还有运行管理问题。

15.问:现在用SBR工艺处理医院污水,目前已经投放生活污水和回流污泥(经过带式污泥机出来的污泥1000斤),在鼓风的时候就在十分钟左右出现大量的白泡沫,水量大概有120立方,是不是进水量大和浓度高呢?下步工作需要什么准备?微生物怎样培养得更好? 如何去控制鼓风时间?出现这样的问题如何去解决?

答: 如用脱水污泥作污泥培养接种用,投加量至少要有效池容的3%,还有营养方面的要求,接种污泥投加量太少了,至于出现泡沫很正常的,污泥形成后会大大减少或消失的。后面的问题是具体的运行控制问题,这里不展开介绍了。

16.问:我们厂采用厌氧-水解-一级好氧接触氧化-二级好氧接触氧化工艺。进水COD在1000mg/L以下;进水氨氮50mg/L;BOD5/COD在0.35以上。出水氨氮无法达标,如何解决?

答:你们的工艺应改变,这样是无法达标的,进水氨氮50mg/L(总氮还要高),BOD5/COD在0.35以上就不必水解酸化,COD在1000mg/L以下也不必用厌氧,可将厌氧池和水解池都改成好氧池(接触氧化),反硝化池不必另设,只要将目前的第一级好氧接触氧化池的溶解氧控制在0.5以下就可(是假设水解池和厌氧池都改成好氧池的情况下),因为还不了解各方面的具体情况,只是初步的想法。

17.问:为什么你说“BOD5/COD在0.35以上就不必水解酸化”?

答: 因为这样的B/C比的污水可生化性还可以,污水中不可生化物质在此比值下不算很高,大部分可以被活性污泥吸附而通过剩余污泥排放而去除并使出水达标。还要说明的是所谓不可生化的有机物,其中一部分还是可以降解的,只是生化过程需较长。我说不必酸化并不是酸化效果不好,而是从投资、占地等经济角度考虑。

18.问:CAST工艺处理城市污水,BOD在80左右,MLSS在4000mg/L左右,目前DO在反应时控制在1.0~3.0,有时DO会超过3.0。现在污泥灰份较高,在恢复时应具体注意那些方面,大致控制参数是多少?以上的参数有什么不妥?

答:根据所介绍的情况,可能是污泥负荷过低引起污泥老化,应该增加排泥量,减少至选择池的回流量,减少曝气时间。

19.问:废水硫化物高若用湿式氧化法,要是生成硫酸怎么办?这样对管壁有腐蚀作用,可能造成管壁塌陷,是否让硫化物沉淀较好?

答:不存在你说的问题。用湿式氧化法硫化物被氧化成硫酸盐,当然也会有一部分未完全氧化的硫代硫酸盐。

20.问:所加的干污泥量与什么有直接的关系,初次培养应该加多少?

答:接种培养法要多少泥只能是大概的范围,关键还是要经验,否则接种的泥最多也没用。

我曾在这里看到一个贴子,这个单位直接将附近同类厂的化工废水装置的活性污泥进行移植培养和驯化,移入的污泥量很大,花了很大的污泥运输费用,可培养驯化近一个月仍失败,这就是培养和驯化过程的控制不当造成的。21.问: 我们采用A2O工艺,现在总磷去除还可以,但是氨氮一直没降低,调试已经有三个月了,我曾经看到过一篇文章说不用内回流也可以降氨氮,而我们的内回流不好控制,几乎没有,不知道要怎么做才能降低氨氮?

答:根据你说的情况出水氨氮高于进水与没有回流无关的,主要还是反应时间不够,估计这类废水有机氮较高,由于硝化时间不够,有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,出水氨氮上升也是很正常的,还要确认硝化的基本条件是否控制好。

22.问:接触氧化装置生物膜培养过程中发现生物膜形成后又会脱落,如何解决和避免呢?

答:生物膜形成而大部分又脱落是很正常的现象,一般脱落后第二次或第三次重新形成后才算是挂膜成功,也就是说第一次生物膜形成不能算挂膜成功,如果第一次挂膜后不大量脱落是偶然的,经一、二次脱落后才形成才是必然的,大多数情况下是这样的。

23.问:腈纶废水较难处理,用什么处理工艺合适?

答:腈纶废水的可生化性较差,含有大量低聚物和SCN等无机性COD,所以先要预处理,如中和,混凝,然后用生化处理,生化处理建议用生物膜法,前面要有酸化工序。

24.问:接触氧化池是否用按填料空隙率计算水力停留时间 ?如何计算?

答: 按填料空隙率计算水力停留时间是没意义的,也算不准,应该是容积负荷和污水在生化池的停留时间。

25.问:水解酸化阶段会不会出现COD升高现象呢?我的意思是,大分子水解为小分子,原来水中有些大分子无法被重铬酸钾氧化,而水解后却可以。我做的是垃圾渗滤液。

答:确实有可能原来不能被重铬酸钾氧化的大分子有机物通过水解酸化后能被氧化了,但水解酸化池出水COD还是不会升高的,理由是:(1)重铬酸钾法测定COD时,有硫酸银作催化剂,可氧化95%以上的有机物;(2)水解酸化过程中COD也会去除一部分的,去除率肯定高于前面说的不能被重铬酸钾氧化的那些物质。

26.问:(1)我们用蒸馏滴定法测氨氮时,馏出液呈现黄色,影响滴定终点,不知道是为什么,怎么避免或者排除干扰。(2)好氧污泥浓度的测定时,是取10ml沉淀了半小时的污泥,还是取10ml水和污泥的混合物沉淀后测定。好氧污泥浓度一般控制在多少是正常的。(3)水解酸化池的污泥浓度一般是多少为正常的。

答: 浓度高要稀释后用比色法测定。如果加入显色剂后仍有黄色,说明氨氮浓度很低(只是猜测)。污泥浓度测定要用100ml混合液在量筒沉降后的污泥来测定,污泥浓度控制的范围要根据装置的实际污泥负荷来定,不能一概而论的。

27.问:在春节期间,卡鲁塞尔2000怎么运行(春节一些人回家,没有倒班)? 答:只要污水不断人就不能休息,所谓的周末运行模式靠不住的。

28.问:我厂的UNITANK系统其主体为三格池结构(三个池可分为左边池、中池、右边池),三池之间为连通形式,每池设有曝气系统,采用机械表面曝气,并配有搅拌,外侧两边池设出水堰以及污泥排放装置,两池交替作为曝气和沉淀池,污水可进人三池中的任何一个。现工艺运行分两个主体运行阶段,第一主体阶段运行步骤如下:(1)污水先进入左边池,同时左边池进行厌氧搅拌,搅拌时间为1小时。中池好氧曝气,右边池做沉淀池出水。(2)污水继续进入左边池,左边池停止搅拌,进行好氧曝气,曝气时间为3.5小时。中池始终好氧曝气,右边池还做沉淀池出水。(3)左边池停止曝气,静沉,静沉时间为1小时。污水由进左边池改进中间池。中池始终好氧曝气,右边池还出水。第一个主体运行阶段(共6小时)结束后,通过一个短暂的过渡段(0.5小时反冲洗),即进入第二个主体运行阶段。第二个主体运行阶段过程改为污水从右边池进入系统,混合液通过中间池再进入作为沉淀池的左边池,水流方向相反,操作过程相同。以上工艺在我厂已运行两年,我认为该工艺在脱磷除氮方面存在着一些漏洞,即在各个主体阶段沉淀池排出的水没有经过一个完整的厌氧—好氧过程,排出的水其实以好氧水为主。另一方面我觉的现工艺在厌氧—好氧段时间分配不合理,好氧段时间过长。对此,我提出了一些建议,以第一主体阶段为例:污水先进入左边池进行厌氧搅拌,厌氧搅拌一段时间后污水改进入中间池,左边池停止厌氧搅拌改好氧曝气,这样左边池就好象被“锁定”一样,能尽可能完成硝化反应。其后左侧池停止曝气,作为沉淀池。然后进入第二个主体运行阶段,污水流动方向由右向左,运行过程相同。

建议提出以后我们也实践了一段时间,在实践过程中我们碰到了这样一个问题,就是其中一边池被“锁定”曝气、而中池改进水以后,中池的污泥就始终推流到另一做沉淀池的边池,结果中池的污泥浓度极低,而沉淀池的边池污泥浓度很高,造成“泛泥”和磷的二次释放。对于上述描述的一些情况,想请教下面问题:

(1)我的建议对我厂现行的工艺合理吗?(2)建议中能解决中池大量推泥的弊端吗?(3)我厂现行的工艺厌氧—好氧段时间分配合理吗?

答:三个问题回答如下:(1)你的建议比现在的运行模式合理。但要作些调整,即在锁定左池的前提下,延长左池进水的时间,相应减少中间池进水的时间,这样更合理,理由从下条可知。(2)左池进水的时间增加后,左池更多的污泥推至中池,使中池的泥比调整前的多,可以使中池进水时间结束时的污泥浓度比现在的运行模式多。(3)至于厌氧好氧的时间是要根据脱氮除磷效果要通过试凑来定的。

无论左池和中池进水时间如何调节,二池总的进水时间是不变的,中池进水时间增加而左池进水时间减少,推到右池的流量是一样的,但流过去的污泥绝对量会减少。当然各池的污泥浓度不可能平衡,这是交替式曝气池的特点。至于要缩短周期的时间是不对的,对于设有厌氧段的工艺,如果缩短周期时间,由于边池出水前的预沉淀时间不能缩短,所以每周期中的好氧和厌氧时间就不够了,即使不考虑除磷,要缩短周期,也要在污泥的沉降性能好的情况下,这样才能减少预沉淀的时间,而保证生化应该阶段的时间。还要说明的是UNITANK工艺对脱氮除磷有一定的局限性,除磷会制约脱氮效果。

29.问:微生物镜检时怎样计数?我用的是10×的物镜,16×的目镜,即总放大倍数为160倍,在总放大倍数160倍下的一个视野看到3个钟虫,那在1平方厘米中有多少钟虫?

答:应该用100倍,即目镜和物镜都是10倍,来观察原生动物和后生动物,并计数,丝状菌的丰度100倍也可大致看清,污泥结构和游离细菌的密度观察400倍较合适。计数方法是:先确定每毫升曝气池混合液共有几滴(假定每毫升有20滴),取一滴混合液于载玻片上,小心盖上盖玻片,然后在100倍下将所有泥样都看一边,记好各类原生动物和后生动物的数量,然后再观察其它内容。

30.问:处理的是造纸废水(麦草制浆),采用卡鲁塞尔氧化沟,但现在氧化沟的污泥沉淀性很不好,SV30很差,这是何原因造成的? 答:造成原因可能是因为为了满足供氧量,不得不使曝气机高速运行,把污泥打碎而使沉降性能更差。这类废水适宜鼓风曝气法,采用推流式,目前的办法是尽可能避免曝气机长时间高速运行,控制污泥浓度,回流比尽可能小,以避免沉淀池上升流速过快。

31.问:我认为三槽式氧化沟侧沟排泥有它的优点,但同时又由它的致命缺点,即像SBR工艺一样会形成排泥漏斗,造成初期排泥的浓度高而后期排泥的浓度非常低。从而造成对后续的污泥处理工艺的不利,而且造成控制系统复杂,要借助不可靠的仪表或增加工人的劳动强度来完成。

答:这是完全可避免的,边沟排泥并不是任何时间都可排的,如果在A阶段从曝气边沟排泥也不可能出现这情况。污泥沉降性能好的也不一定要则沟排泥,应该根据各装置的具体情况来定,至于运行管理要方便,当然要有可靠的控制系统,目前的控制系统应该算是简单、成熟的,当然自控系统出问题,用人工控制是很不方便,这也是三槽式氧化沟的弱点之一。

32.问:三槽式氧化沟是如何交替排泥的?是实测曝气池污泥浓度进行切换还是根据进水浓度预测切换?

答:可在A、D的起始阶段从曝气侧沟排泥,此时曝气沟内的污泥浓度也较高,在排泥过程中,一部分被污泥吸附的物质可随污泥一起排出,也可减轻此后反应该阶段的处理负荷,总之,排泥方式和排泥时间需根据运行周期的时间、污泥沉降性能等综合考虑,不能一成不变,交替排泥模式需由单独的控制系统来控制,现有三槽式氧化沟的控制程序无法满足这方面要求的。

33.问:三槽式氧化沟运行模式如何编程?如何确定各阶段的运行时间?

答:由于一个运行周期内的前3个运行阶段与后3个运行阶段的运行状态相同,设定时仅考虑前三个阶段就可。如:A、B、C三阶段的总时间为4小时,应先确定C阶段的时间,这个阶段以沉淀为主,假如停止曝气后将作沉淀用的侧沟的混合液在1小时内能使泥水分离完全,则C阶段的时间就定为1小时;A阶段是生化反应的主要时段,其运行时间应大大长于B阶段,经A阶段运行后,大部分生化作用已大部分完成;B阶段是A阶段向C阶段的过渡阶段,此时,废水进入中沟,经生化处理后流向另一沉淀沟,曝气侧沟在不进废水的情况下继续曝气,使沟内尚未降解的物质进一步转化,所以B阶段的时间较短。要根据不同的情况来采用相应的运行模式,如当污泥沉降性能差时,应该适当增加C阶段的时间,相应减少A、B阶段的时间,必要时可在C和D之间设一个过渡阶段。

34.问:我单位采用卡鲁塞尔氧化沟2000型工艺的城市污水处理厂,规模8万吨/天。运行中NH3-N去除不理想,2月份进水NH3-N平均为32.35mg/L,出水为25.99mg/L,是否提高好氧区的DO值,就能降低NH3-N值?

答:可提高好氧区的溶解氧,同时将内回流闸门开大,这样使反硝化区的缺氧部分容积减少,可在一定程度上提高硝化效果,此外还要考虑碱度是否够等因素。

35.问:卡鲁塞尔氧化沟的水力设计目前在国内还是一个尚未充分探讨的课题。我想主要原因是其中涉及到方方面面的因素:如机械设备(特别是表曝机)的机械和水力性能(如曝气叶轮形状、转速、浸没深度等)及其运转中输入水中的能量(该能量在充氧、推动和搅拌上还存在着 一个分配关系);还有氧化沟具体的布置形式和沟体设计如渠长、宽和水深、导流墙的位置、形状、是否偏心设置等。将所有这些因素(可能还有上面没有提到的)综合起来,才能得出卡鲁塞尔氧化沟中的具体水流形态和有关参数(如流线、湍流程度、断面流速分布及平均流速等)。由于此问题非常复杂,不知对卡鲁塞尔水力设计方面有何建议?

答:其实也没这么复杂,氧化沟内的流速与水力停留时间或是氧化沟的容积没有什么定性关系,氧化沟内的流速是控制沟内不沉淀为准,不宜过大,流速太小会使污泥下沉,是通过水下推进器或表曝机来完成的,只是完成流速的设备要根据与池深、池长等来定,不同厂家的设备选型也不尽相同。

36.问:能否告知三沟式氧化沟运行管理中的注意事项以及他的局限性。

答: 需注意的事项很多,首先要根据实际情况确定好运行周期的时间,然后确定周期内各运行阶段的时间。运行阶段应先确定C阶段段时间,因为C阶段是泥水分离时间。还要调整好转刷的浸没深度,使其具有很好的充氧能力和混合推动力,池内的所有转刷的浸没深度要一致。转刷的浸没深度应在静止状态下通过出水堰门来调节,即在氧化沟进水而不曝气的状态下用出水堰门的升降来调节,当转刷处于合适的浸没深度时,出水堰门的开度即为转刷运行时的开启限位。二条侧沟的所有出水堰门开启状态下的限位应该基本相同。应该根据废水的特性和本装置的实际情况,通过试运行来确定日常运行的最佳模式并输入可控编程器,进行运行控制。当出现异常情况时应该及时调整运行模式,如:因污泥沉降性能差而造成沉淀沟泥水分离困难使出水带泥时,应该增加C阶段的时间,相应减少其它阶段的时间。二条侧沟出水堰的开闭状态是根据设定的工艺要求自控的,半个周期二条侧沟的切换中,在预设定时,原出水沟的堰门应在另一预沉沟的出水堰门全部都开启后再关闭,以防原预沉沟在出水的初始时间漂泥。自控系统出现问题时,可通过手动控制来运行。手动控制时,各设备的开闭时间和顺序应该严格按运行模式进行,并与自动控制程序相同。污泥负荷和泥龄的计算中的生化部分容积可将氧化沟总容积*总生化时间与总水力停留时间之比。

37.问:我公司污水处理站已经运行了近六年,近两个月发生的污泥膨胀一直无法有效的控制,工艺为ICEAS,沉降比为60到90多,但是丝状菌一般,曝气时间一般根据水中溶解氧量来控制,达到5.0到5.6停止曝气;我公司的主要污染物为乙醇,时常会造成瞬时冲击,请给予意见?

答:这类水很容易引起膨胀,因为可溶解有机物高,N、P不足要投加。

38.问:我厂有两条卡鲁塞尔氧化沟,设计日处理量8万吨,现在只运行了一组系统,日处理量4万吨,年后将启用第二组系统,用一号系统的污泥对二号系统进行污泥培养,请说说具体如何操作?

答:现在已有一组在运行就不用培养了,可在另一组投运前多积累一些污泥引入就可

39.问:请从实用性角度谈谈对污水处理行业的自控技术的看法,比如说是卡鲁塞尔工艺呢?

答:生化处理工艺方式很多的,要看什么工艺,如果是传统鼓风曝气活性污泥法,就没必要自控,只要有液位保护控制和泵等设备的手动遥控控制就可。

卡鲁塞尔氧化沟用自控制当然好,如果有水下推进器,用保护控制就可,如果没有水下推进器,最好用运行控制。我这里说的保护控制就是控制系统(如PLC)根据设定的溶解氧范围,通过曝气机的开停和转速使溶解氧控制在要求的范围内。运行控制就不同,除了前面的要求外,还要考虑在曝气机慢速运行或只有个别曝气机运行时,防止污泥下沉,即在曝气机的总体运行状态只满足DO的控制,而不能满足泥水混和时能自动调控。

40.问:我们现在是检测2个池,1号是有种泥接种的,但是1个月下来镜检时只发现大量草履虫,发现钟虫的几率基本没有,最多再加上几条线形虫;我们2号是没加种泥,然后进水曝气,一个月后镜检时发现了大量钟虫和一些草履虫等其他细菌,但是2个池的污泥含量都很少,请问现在怎么培养1号池的细菌,怎么增加污泥含量? 还有就是曝气池里的溶解氧很高,一般都再9-11之间,6以下的很少,难得出现几次,我们鼓风机已经时开的最小了,而2号池的溶解氧更高,一般都在10-12之间。

答:二池的情况类似,是营养不足和曝气过度引起的,污泥处于不断增长又在不断自身氧化的状态,所以要严格控制曝气时间,如果无法增加污泥量,只能采用间断曝气,还有营养比的控制等问题也要注意。

41.问:对于卡鲁塞尔氧化沟工艺,它在污泥泥龄以及剩余污泥量的计算应该怎样算才能使实际量与计算量的出入不大,它有没有简洁的计算公式或者说通用公式?

答:在实际运行中排泥量和泥龄不是根据计算来控制的,其它形式的活性污泥工艺也一样。

42.问:我厂工业污水,印染和化工。现生化池污泥只有1.2g/L。镜检没有发现原生和后生动物,出水不达标,一个星期大流量回流污泥,还是没变化。SVI和SV%都很高,但是看不到丝状菌。请问该采取什么措施?

答: 估计污泥已中毒受损,加大回流量是不对的。应该增加排泥量,并移植先前没受损时排出的剩余污泥或其它厂的污泥。

43.问:一个工业园需要建设30000吨/天的污水处理厂,现有家公司提出“硅藻精土+生化”处理工艺。以前也曾看到关于这种技术的介绍,但是说法相差很大,不知道该相信谁?请发表看法。

答:硅藻精土用在城市污水处理效果很好,运行费用也很低,工业废水处理要慎重。

44.问:UASB法在国内应用很多,但运行的效果也大不相同。究其原因,我想是几个方面:三相分离器;布水系统;保温措施。在此我有些疑问:(1)采用UASB法时,三相分离器是根据特定污水设计的吗?我见国内有很多专门生产三相分离器的,而u法使用较多是在工业废水方面,不同的工业废水性质不一样是否会影响三相分离器的正常使用?(2)三相分离器是底部进水,布水容易堵塞,不知道运行的好的u法是怎样解决这个问题的?(3)厌氧反应在35℃时比较好,u池的保温是如何做到的?尤其是采用钢结构的池体时。u池产生的沼气如何使用?如果u池内的温度达不到要求,考虑加热时应采用何措施呢?

答:三相分离器一般不会根据特定污水来设计,只考虑其结构对三相分离的效果。布水系统堵塞问题是多孔式布水方式必然存在的问题,工艺上可采用反冲或气冲的方法解决,至于池体的保温一般不需做特别的措施,只需控制进水温度即可,如进水温度过低,可在进水管线上加装汽水混合器,利用蒸汽加热至合适温度。不过在高效厌氧反应器中,我不看好U池,因为相对EGSB和IC来说处理效果较差,对已建的UASB,如果处理效果不好,建议作些改造,如增设内回流管或后面增加沉淀池。

45.问: UASB的HRT要求较长,水力负荷太大,跑泥特别严重,长时间的内回流出水带泥较多,反而不利颗粒污泥的形成。不知你如何看?

答:设置内回流会加剧跑泥的说法不妥,这是有利于颗粒污泥形成的,就是提高剪切力,当然颗料污泥形成的条件和U池的处理效率提高还有其它很多因素。

46.问:我厂采用三沟式氧化沟处理污水,BOD在350mg/L左右,处理后剩余污泥特别多,是怎么回事?跟运行周期有没有关系?

答: 先可试一样,即在不影响泥水分离的前提下,减少C阶段的时间,把减少的时间加给B阶段,如果还不行再采取下一步措施。如果已设置D阶段,也可取消D阶段,把D的时间给B,C时间不变。

47.问:我们用的是卡鲁塞尔2000的氧化沟,出水口的溶解氧一般控制在2mg/L左右,最高值控制在3.0 mg/L,进水的水量为3万每沟每天,进水的BOD有时候较低,平均值在50 mg/L,氧化沟的有效容积为14750m3,MLSS一般控制在3000 mg/L,由此得出的F/M为0.0339(不知此值对否),如果此值正确,那么污泥负荷也太低了吧?污泥龄一般控制在15天左右,SV30为15,SVI为50左右,不知该如何进行工艺的调整,来缓解跑泥的现象?

答:据我判断污泥已老化了。应对措施:增加排泥量,减少供氧量;如果沟里设置水下推进器,曝气机可间断运行。

48.问:水解酸化在废水处理中是一个很难说清的处理工艺,对于COD来讲,有的去除率很低,有的去除率比较高,我设计的一个化工废水项目,水解酸化COD的去除率高达40~50%,但需少量曝气。我设计的印染废水处理中水解酸化COD去除率一般在15~20%左右,但色度的去除率很高。水解酸化对PH的要求实际上并没有象资料上讲的那么高,PH在6~10之间均有效果,但在8左右效果应该比较好。

答:你说的化工废水水解酸化COD去除率可达40~50%,而且需少量曝气,这问题是特例,不能说明就是酸化的实际效果,因为去除的大多是无机性COD,是在曝气条件下被氧化的(因为有少量的曝气),如果不曝气COD去除率会明显下降。

49.问:UASB按照三相分离器的原里和作用,是不应该有污泥回流的,但由此而来产生如下问题:(1)UASB反应器跑泥时如何补充污泥?(2)UASB反应器受冲击时引起污泥浓度波动,如何尽快使其恢复平稳?(3)在排出UASB反应器中无机化的污泥时,如何尽快使其恢复到所需的污泥浓度?

答:U池如果污泥流失,即使污泥能回流也是无济于事的,因为污泥回流的同时反应器的上升流速也会相应增加,回流量大污泥流失量也大,所以U池大多数是没有污泥回流的。我说的大多数没有也就是说有的U池还是有污泥回流的,因为在U池后又增设了沉淀池,但这样的工艺不多,如果这样还不如用EGSB或IC更好。据我所知,U池主要还是以絮状污泥为主的,加之反应器不高,所以上升流速不能太快,污泥保有量不多,容积负荷上不去。虽然典型的U池没有污泥回流,但出水还是能回流的。

50.问: UASB之所以污染物去除效率高,主要是颗粒污泥的作用,而你却说是絮凝污泥,这是怎么会事?

答:我没有说U池没有颗粒污泥,只是说是以絮状污泥为主,因为绝大多数UASB都是这样,这也是U池容积负荷低的原因(相对EGSB和IC而言),至于为何U池不能象IC一样基本上都是颗粒污泥,且颗粒污泥粒径小、质量高,这就涉及颗粒污泥的形成机理和条件,这方面我就不展开了,但可以说明一点,反应器上升流速是重要的条件之一,UASB不能完全满足这方面要求。

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