合成氨储槽弛放气提氢工艺运行小结

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第一篇:合成氨储槽弛放气提氢工艺运行小结

合成氨储槽弛放气提氢工艺运行小结

作者/来源:殷传光,于兴辉,张其文,张成军(山东明水化工有限公司,山东章丘 250200)日期:

2007-08-27 点击率:227 在传统工艺中,合成氨储槽弛放气(放空气)经过简单洗涤除氨后送入弛放气气柜,为吹风气锅炉提供燃料,产生蒸汽折合产值约200万元(合成氨产能22万t/a左右)。

2006年初,经过反复论证及参考合成塔后放空气提氢技术,山东明水化工有限公司采用膜提氢技术(已申请专利,申请号2006100443132)提取合成氨贮槽放空气中有效气体氢,经过近1个月的建设,于4月26日一次开车成功。目前渗透气氢含量达到85%左右,直接送入压缩机一进总管,补充有效气体。该技术能直接补充精炼铜液中的氨,提出的氢气转化合成氨折产值约300万元,经济效益十分可观。笔者拟对该工艺技术的生产应用进行小结。1 工艺流程

弛放气提氢工艺流程见图1。

合成氨贮槽放空气由H2,N2,NH3,CH4及Ar组成,压力为2.2~2.4 MPa,温度为0~50℃。弛放气(放空气)须经过各级洗氨塔。洗氨塔的结构形式有塔板式及填料式,净氨介质有铜氨液、软水等。气体在洗氨塔中与吸氨介质逆流接触,气相中的氨(NH3)被铜氨液、软化水分别吸收后,作为精炼岗位的铜氨液补充以净化微量有害气体,稀氨水供生产使用。

脱氨后的气体经气液分离器,使净氨过程中产生的雾沫夹带得到分离。净氨后气体的氨含量低于200×10-6,温度通常在10~30℃。气液分离器排出来的气体经过换热器和加热介质加热处理,被加热到40~50℃,使其中的水含量远离饱和点,放空气被送入膜分离器中进行分离。根据不同的处理量,可以改变回收氢气的纯度和回收率。原料气进入膜分离器后,中空纤维膜对氢气有较高的选择性。依靠中空纤维膜内、外两侧分压差为推动力,通过渗透、扩散等步骤而实现分离,使中空纤维膜内侧形成富氢区气流,而外侧形成低氢气流。前者称为渗透气,后者称为尾气。渗透气或回收到合成氨系统或作为商品外售,尾气回弛放气气柜,作为锅炉或民用燃料使用。

放空气压力为2.2~2.40MPa。渗透气压力为0~1.0 MPa。压差是膜分离器重要操作指标之一,压差过大或过小,都将直接影响渗透气中H2气浓度及回收率。主要设备

弛放气提氢主要设备见表1。生产运行

弛放气提氢技术所用设备是由原异丙胺提氢旧设备改造而来,且与合成塔后放空提氢共用软水泵、软水槽,故投资省,建设周期短,运行成本低。该装置2006年4月26日开车后,各点温度、压力均控制得较好,运行比较稳定,渗透气氢含量达到85%(因弛放气气柜供民用,根据实际情况将渗透气调整在70%左右),尾气氢含量测不出来(通电不爆),弛放气气柜氢含量由原来的43%降低到25%左右,大幅减少了有效气体的浪费,生产运行数据见表2。经济效益

氨贮槽吨氨放空气量为108 m3/t,净氨后吨氨气量为49m3/t。根据公司实际情况及生产能力,目前实际气量约为1 200 m3/h,生产运行中氢气回收率可达到85%左右,渗透气浓度可达到80%以上(因考虑居民生活用气,目前控制在70%)。改造前放空气送吹风气锅炉燃烧产生蒸汽折合产值约200万元,现经提出的氢气转化合成氨折产值约380万元,故年经济效益在180万元以上。因利用异丙胺提氢旧设备以及原有旧铜塔,前期投资较少,仅增加1台净氨塔及材料费用,总投入约40余万元,投资回收期仅为3个月。

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