第一篇:关于缸盖OP120序导管座圈压装机维修总结和下一步计划
关于缸盖OP120序导管座圈压装机维修总结和下一步计划
主要工作:
OP120序导管座圈压装机经过22号及23号两天的维修。重点是对夹具相对导管压头,座圈压头的平行度,夹具相对导管压头,座圈压头的垂直度以及三者的同轴度进行了校准。夹具翻转角度,夹具位移到二工位的尺寸进行的测量等工作。
问题发现:
1,在进行调整校准夹具和压头之间的同轴度时,发现夹具整体高于导管及座圈压头有0.6mm,最初调整垫为3.6mm,校准后调整垫高度为4.2mm。由于时间关系,没有对夹具体增高原因进行细致检查。
2,夹具翻转的重复一致性差,即每次对夹具翻转后和压装定位支撑块接触(两者之间为面接触,共四个面),出现的缝隙大小不一,最大有0.15mm左右缝隙,而且位置偏移。通过对接触面进行修磨合垫高,效果不佳。
3,夹具翻转后,根据液压原理,翻转马达为液控马达,该夹具翻转到位后不应该有晃动,而实际却出现有明显晃动。
结果总结:
进行工件试压过程中,前面两件工件符合工艺要求,从第三件开始就出现压片现象。因此可以初步认定,在整个设备精度修复过程中,对导管压头和座圈压头相对夹具之间的调整步骤和手段是正确的。之所以从第三件以后出现压片,和我们在修复过程中发现的新增问题点有很大关系。
因此,通过在一起讨论,下一步工作计划有:
1,对夹具的液压回路进行排查,解决问题3中夹具晃动问题;
2,对夹具液压马达进行检查,解决问题2,3中发现的问题;
3,对夹具翻转支架的轴承和旋转齿轮进行检查,解决问题1,2,3中发现的问题; 4,重新进行导管压头,座圈压头的垂直度以及三者的同轴度的校准工作。
工作扩展:
1,对夹具体导轨进行修复
2,对夹具移动进行分离(现在进气侧和排气侧二次压装由同一油缸牵引)。