隔河岩电厂改造分析论文(共5篇)

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第一篇:隔河岩电厂改造分析论文

摘要:本文结合清江隔河岩水电厂计算机监控系统现地控制单元改造工程,重点探讨了在国内大型水电厂首次使用施耐德以太网产品实现直接上网LCU的新型结构,讨论了在这种结构下实现输入、输出、电源、CPU、联接等冗余策略,特别是在二元输入情况下,实现开关量输入冗余的方法。分析了国际电工委员会IEEE1131五种语言FBD、LD、SFC、ST、IL各自不同特点,讨论了使用结构化文本(ST)编写PLC程序应采用的策略和方法。分析了使用交流采样装置与变送器的策略。讨论了在水电厂现地进行LCU改造缩短工期的有效途径。

关键词:水电厂现地控制单元改造结构无人值班

经过多年努力,计算机监控系统在水电厂及其它领域的应用越来越广泛。对于水电厂来说,采用一套结构合理、功能完善、可靠性高、人机界面友好的计算机监控系统,是水电厂提高安全生产水平,实现“无人值班(关门运行)”的环节。非常可喜的是,经过国内同行们的努力,国内计算机监控技术的发展很快,已经接近或达到同类产品的国际先进水平。

随着近几年计算机硬件、软件的快速发展,国内计算机监控技术不断得到发展。本文作者参加了清江隔河岩水电厂计算机监控系统改造工程,现就该厂LCU改造的特点,改造中所采用的新技术及LCU新型结构,进行初步探索,谈一下个人的看法,不当之处,希望批评指正。

1.监控系统改造的目标

隔河岩水电厂原采用加拿大的计算机监控系统,已稳定运行多年,为该厂安全生产及创国内一流水电厂作出了应有的贡献。但随着国民经济的发展,对电力系统、对电厂的要求越来越高,向国际的一流水电厂的技术、管理水平看齐,创建国际一流水电厂,从而实现管理水平高、技术先进、人员进一步精练、关门运行的目标,势在必行。一方面,原有的系统功能已不能满足要求,另一方面备品备件订货越来越困难,而且价格非常高,对电厂的安全运行形成隐患。为此对老系统必须进行更新改造,以便为创国际一流水电厂打下坚实的基础。对于LCU,改造的方法是:现地设备仅保留原有的盘柜柜体、自动准同期装置和24V电源、照明等少量附件,其它全部拆除,取而代之的是新的LCU,采用施耐德公司Quantum系列PLC作为控制器。中国水利水电科学研究院自动化所提供了五套LCU,本文作者参加了LCU的研制、现场安装调试等改造工作,本文是对改造工作的总结和思考。

2.LCU改造的特点

2.1控制流程方式不同

原监控系统是加拿大CAE研制的,CAE的模式与国内的一贯做法有很大差异。比如,开机有九大步,停机也有九大步。对于常规水电厂的机组,而我们的一贯做法是五态转换,所谓五态即停机态、空转态、空载态、发电态、不定态(前四种状态中过渡状态称为不定态)。(对于有调相任务的机组,还有调相态;对于抽水蓄能机组,还有水泵态;但不在讨论的常规机组范围之内。)机组一定处于五种状态之中。机组的开机、停机、解列、解列后并网等操作,不过就是机组在的停机态、空转态、空载态、发电态四种状态间的转换。虽然两种表示方法实质是一致的,但习惯于五态转换的人,要熟悉开机、停机各九大步,需要一定的时间。考虑到电厂从运行人员到检修维护人员都谙熟这开、停机九大步这一因素,虽然编程与调试都需要付出较大的努力去适应,还是采用了原来的开、停机九大步形式,以方便电厂人员的运行与维护。

2.2使用结构化文本语言来编程

原有计算机监控系统的LCU的程序是使用文本化语言编写的,它的风格与C语言相类似。与机组开停机形式采用各九大步相类似,由于电厂维护人员熟悉文本化语言,要求全部采用文本化的编程语言编写LCU的程序。在使用可编程控制器(以下称为PLC)时,我们通常使用梯形图的语言。它的好处是编程易学、直观、与电气二次展开图极为相似,非常适合电厂人员掌握,可以使现场维护人员方便的进行对程序的维护。在隔河岩计算机监控系统LCU部分改造中,采用了施耐德(Shneider)公司的Quantum系列PLC,编程软件采用Concept2.2。该软件支持国际电工委员会IEEE1131的标准的全部五种语言,即:支持FBD(FunctionBlockDiagram功能块图)、SFC(SequentialFunctionChart顺序功能图)、LD(LaddarDiagram梯形图)、ST(StructuredText结构化文本)和IL(Instructionpst指令表)五种语言。前三种语言是图形方式,后两种是文本方式。由于指令表IL语言指令的特点,具有可读性差,指令简单,不直观,可移植能力差,非结构化文本(有JUMP指令),数据处理能力不强(无循环FOR语句),只能适合较小规模的控制。ST语言是一种结构化的文本语言。它与C语言很相似。它不仅具有丰富的逻辑处理能力,它还具有IF、CASE、FOR、WHILE、REPEAT、EXIT、EMPTY等语句,数据处理能力非常强,没有GOTO、JUMP或类似的指令。因此,它的移植性很好,有利于程序的标准化。它与FBD、LD、SFC相比,不够直观,与电气二次展开图相去较远。另外,它的不足之处是占用较多内存且扫描周期要长一些(均与FBD、LD、SFC相比)。上面提到了LD语言的一些优点,FBD图与电气二次的原理图更接近。FBD、SFC、LD都不具备IF、CASE、FOR、WHILE、REPEAT、EXIT、EMPTY等语句,数据处理能力不够强。根据我个人使用情况,比较可取的方法有:(1)全部使用ST;(2)使用ST与FBD相结合;(3)使用ST与LD相结合。(2)和(3)两种方法能够将两种语言的特点结合起来,是比较好的方式。因为用数据处理能力强的文本化语言处理数据,用直观性好的LD或FBD编制顺控流程,现场的技术人员能够比较容易接受、容易理解、容易接受。现场的技术人员最关心的是顺控流程。我个人比较倾向于(3)的方式。

但是对于熟悉使用C语言或类似C语言的其它文本化语言的工程技术人员来说,或者对于特别复杂的顺控流程用LD或FBD实现很困难的情况,使用结构化文本ST语言是一个明智的选择。隔河岩的情况就是这样,他们原来加拿大CAE计算机监控的LCU的全部流程是用类似C语言的文本化的语言编制的,他们的机组顺控流程也很复杂,因此电厂要求所有流程使用ST语言编制。这样,改造后的LCU的程序,与原来的程序风格上接近,电厂的技术人员比较容易理解和维护。实践证明,选择ST语言是正确的。

2.3PLC直接上网

经过多年探索和实践,计算机监控系统普遍采用分层、分布的系统结构,也就是按照被控设备分成单元,即LCU。现在较为普遍的LCU一般由工控机、控制器(PLC:用于数据采集和控制)、自动准同期装置、转速装置、变送器、电源等附件组成。工控机作为计算机监控系统内部网上的一个结点,各种数据经过工控机送到网上各个结点,控制命令经工控机下达到控制器等设备。因此工控机的可靠性显得非常重要。虽然工控机是工控产品,由于它的风扇、硬盘驱动器、软驱等旋转部件的存在,可靠性就有所降低。针对这种情况,人们把眼光纷纷投向以太网,考虑PLC的直接上网。现在国际上知名的几大厂家的PLC均能够实现直接上网,如施耐德公司全线的Quantum系列、Premium系列等、通用电气公司GE90-70系列、GE90-30系列、VersaMAX系列等、西门子公司的有关PLC、罗克韦尔PLC的有关系列控制器。

在隔河岩计算机监控改造工程中,采用了直接上网的形式。但它的结构还是符合分层分布(单元)式的结构原则。这种结构是符合“无人值班(关门运行)”的目标的。

2.4冗余结构

双机热备冗余

现在PLC的可靠性是很高的,但为了把大型、特大型机组的可靠性提高到更高的水平,特别是满足隔河岩这种大型骨干电厂“无人值班(关门运行)”对LCU的要求,同时也利于维护(一台运行,另一台可处于编程状态),采用了双机(CPU)热备结构。双机热备的实现有两种放方式,一是硬件方式,一是软件方式。硬件方式如施耐德公司Quantum系列PLC双机热备、通用电气公司GE90-70系列双机热备等;软件方式通用电气公司GE90-30系列双机热备有一般硬件的方式性能比较好。但是不管那种方式,都要达到无扰切换。也就是切换的过程要保证控制连续进行、数据不丢失。这一点是非常重要的。

在隔河岩计算机监控改造工程中,采用了施耐德公司Quantum系列PLC双机热备结构。当主控CPU故障或电源失去时,自动切换到备用CPU,备用CPU自动升为主控CPU,实现无扰切换。当进行维护时,可以手动进行主、备单元的切换。这样,可以提高可靠性指标。

光纤以太网冗余

对于LCU来说,它与系统的其它结点的连接方式,或说组网方式,现在普遍采用以太网,而且采用光纤作为介质。单网的可靠性已经很高,但考虑其它不可预见的机械物理上的等因数,可以考虑采用双光纤以太网。

隔河岩计算机监控系统采用了双光纤以太网。从LCU(PLC)而言,它的双光纤以太网工作方式不需要切换,而且是同时工作(ALLINWORKING)的方式。这样,不需要切换,一旦一号网故障,二号网可以零时间切换过去。由此可以获得很高的性能。这是由Quantum系列PLC的以太网实现的功能。

与远程机箱的联结电缆冗余

一般情况,一个LCU单元需要几个扩展机箱。如隔河岩项目,它有五个扩展机箱。在Quantum系列PLC上,它有两种连接方式,一种是远程RIO(RemoteInput/Output)方式,一种是分布DIO(DistributedInput/Output)方式。隔河岩项目采用的是RIO方式,它的扩展机箱称为远程站(RemoteDrop)。

一般情况下,主机箱采用与扩展机箱采用单缆连接已经足够。但采用双缆可以获得更高的可靠性。如在龙羊峡水电厂,单机32万千瓦,PLC的主机箱在上游侧,其中一个远程站在下游侧。在该电站,采用双缆连接主机箱与该远程站,一跟从左侧走线,一跟从右侧走线,这样一旦一侧有火灾、机械损伤等不可预见性的因素,不影响系统的正常运行。

在隔河岩计算机监控改造工程中,也采用了双缆的结构。

输入冗余

一般来说,输入的冗余应该采用三取二的方法,即少数服从多数的方法。通用电气公司GE系列PLC有这样的硬件结构,从CPU、输入、输出都三重冗余,以满足可靠性极高的情形,如冶金领域的高炉。但是它的投资大,在水电行业实在没有必要。但是,对于少数重要的信号,如用于事故停机、紧急事故停机的信号、重要设备如出口断路器的状态信号有两路信号输入,就存在如何处理的问题。在隔河岩计算机监控改造工程中,就遇到这样的问题。处理的方法是采用安全倾向因子,在不同的状态、过程中,可以采用不同的安全倾向因子,这样用一对冗余信号加一组安全倾向因子,就可以得到在不同的状态、过程中一组信号。一个安全倾向因子可以是几个甚至更多个信号的逻辑运算结果。

5)输出冗余

对于部分重要设备,如灭磁开关、出口断路器,为保证其在任何情况下的高可靠性动作,需要对每一个这样的设备配置两个开出通道,即配置冗余的通道,已保证其可靠性。有些电厂的出口断路器。如隔河岩的,分闸就是两个线圈,正常工作线圈和后备线圈,任何一个线圈励磁,断路器都会分闸。实际上就是设备的冗余。国电公司在“无人值班(关门运行)征求意见稿”中有过这样的要求。

一般,冗余的通道动作策略有两种:

一种是采用两个冗余通道同时动作的策略;

另一种是采用在第一个通道动作失败后,冗余的第二通道再动做的策略。

显然同时动作不是很好,因为正常情况下,设备会正常动作。这种情况下,第二通道动作没有必要,可能造成第一通道动作失败后,第二冗余通道动作不能正常动作。

采用后一种办法较好。监视第一个通道动作,在一定时间内,状态没有反馈回来,第二通道动作。这样,第二通道几乎没有“表现的机会”,一旦让他表演,他会“准确而恰如其分地表演”。在隔河岩计算机监控改造工程中,就是采用这种方案,取得了比较理想的效果。

电源的冗余

电源的重要性不言而喻。再好的设备,不提供电源,什么都无从谈起。在隔河岩计算机监控改造工程中,采用了电源冗余技术。隔河岩电厂的主电源为DC110V,I/O电源为DC24V。在远程站中,采用两块电源模块相冗余,在CPU机箱采用单电源(每一个CPU机箱占用独立的底板)。电厂提供两路DC110V电源,一路DC110V电源提供给其中一个CPU机箱电源模块和远程站的一个电源模块,另一路DC110V电源提供给另一个CPU机箱电源和远程站的另一个电源模块。两路DC110V各通过DC/DC转换产生DC24V,两路DC24V之间形成冗余。正常情况下,两路DC110V都供电,两个CPU机箱一主一备正常工作,DC24V正常工作,远程站上的两块电源各承担该机箱一半负荷。当一路DC110V故障时,其中一个CPU机箱能够正常工作(当备用CPU机箱上电源失去时,没有什么操作,也没有什么影响。当主用CPU失去电源时,备用CPU无扰动切成主CPU),一路DC24V正常工作,远程站上的其中一块电源承担该机箱全部负荷。这样就实现了电源的冗余。

2.5交流采样与变送器

交流采样的使用越来越多,大有代替变送器的趋势。但是,现在对于交流采样的理解不是那么清楚。隔河岩计算机监控改造工程中,关于交流采样与变送器处理与使用是比较恰当的、合适的,是值得其它电站(厂)借鉴的。这里所说的合理与恰当,当然指的是交流量的处理,因为现在对于直流及非电量只能采用变送器进行采集处理。具体处理方法是:对于机组同期、机组有功功率、机组电压(无功功率)、导叶开限等实时性、可靠性要求高的控制环节,采用变送器。而采用交流采样装置采集发电机的三相电流、三相电压(相、线)、有功功率、无功功率、功率因数等电气参数。

2.6采用CableFast快速配线系统

按照常规的接线方式,各种I/O模块到盘柜端子需要配线。隔河岩水电厂机组单机容量大,考虑的较完善,因此I/O点数多。开关量输入有320点,开关量输出有128点,温度点数有64点,非电气模拟量输入有32点,模拟量输出8点。共有I/O模块25块,每个模块有40端子需要与端子现联,至少要有1000线需要接。但现场安装改造时间非常有限,必须采取效率更高的方法。采用施耐德的快速接线系统CableFast是一种好的解决方法。CableFast快速配线系统是施耐德公司的标准产品,它将Quantum接线端子与端子块预先用电缆连接好,端子块可以直接安装在DIN导轨上,外部接线可以直接接在端子块上,这样就减少了配线的工作量,节省了大量时间,是一种比较好的方式。

2.7精心设计认真准备

为了使现场的配线、改造的工作量最小,也为以后的维护方便,需要精心地进行设计。合理布局,合理配置。一般外部端子接线不要改变,这样就可以减少施工时间。另外,要进行充分的准备,各种配件、各种工具等,否则就会影响工期。在隔河岩现场改造过程中,我们较好解决了这个问题,使得现场的改造、装配工作有条不紊地进行,在保障工期地前提下,使装配地工艺操作原进口设备地工艺水平,得到电厂地好评。

3.结语

在清江隔河岩水电厂现地控制单元(LCU)改造中,在结构、技术路线、实现方法上都有所创新。主要体现在水电行业首次使用QUANTUMPLC直接上网(取消工控机),体现在采用了双机热备冗余、双网、部分I/O冗余及电源的冗余。

隔河岩水电厂的LCU尤其是机组LCUI/O点数多,是一般同规模机组的3到4倍。而且监控系统的改造要求高,特别是时间短。在不到三周的时间里,要进行现场安装、配线、调试,时间非常紧。经过与电厂等有关方面的积极配合,隔河岩水电厂计算机改造工程已基本完成。目前,设备运行良好,预期的目标基本实现,效果是好的。

第二篇:电厂设备改造表扬信

XXXXXXXX限公司:

在XXXXXXXX项目的施工中,作为本工程的主要调试部门,贵公司工程部在XXX领导的带领下及XXXX等优秀员工的共同努力及贵公司技术部的大力支持下,克服了调试过程中面临的时间紧、任务重等诸多困难,安全、高效、优质的圆满完成了XXX设备的调试任务。在此,特向贵公司各级领导及全体参加此次项目的员工表示衷心的感谢和诚挚的问候!

调试期间,贵公司团队处处为业主着想,能够积极主动地接受业主的检查与督导,积极配合监理工作,大力发扬“不怕苦,不怕累,全力打造精品工程”的服务理念,克服了任务重、作业环境复杂等诸多困难,出色地完成了调试任务。调试关键时期,贵公司严格按照我方统一协调与安排,勇担重任,所有员工统一思想、统一步调、科学组织、精心部署,严格按照技术步骤完成各项试验,不断加大人员投入,全力以赴做好各项工作,扭转了前期施工的被动局势,尤其在168试验期间,调试人员24小时现场值班,及时处理运行过程中出现的问题,在技术层面给予我方最大的支持,确保了168试验的顺利完成。贵公司团队表现出来的无私奉献、顽强拼搏的施工风范和一心为业主服务的理念给我公司留下了深刻印象,赢得了业主及各方的高度称赞。

对此,我们对贵公司真正为我方着想,对我方工作的大力支持深表感谢,希望贵公司继续保持优良的施工风范及服务理念,并衷心祝愿我们在今后的工作中能精诚合作,共铸辉煌!

第三篇:电厂事故顺序记录分析论文

摘 要 沙角C电厂3台发电机组的S.O.E存在输入信号路径中间环节多,通道分配不合理,部分已定义的通道端子未接线,部分已定义的通道信号定值空缺,部分关键信号未引进S.O.E等问题。造成S.O.E未能对机组事故停机的事故分析提供明确有效的线索和证据。针对存在的问题,进行了相应的整改措施,如取消多余的中间环节,补齐MFT全部始发条件,增加炉水循环泵跳闸信号,增加炉膛层火焰消失信号,增加重要辅机跳闸的始发条件等。实践证明,改造后的S.O.E能准确地捕捉到事故停机的始发原因。

沙角发电总厂C厂(以下简称沙角C电厂)工程全套引进技术设备,建设规模包括3台额定功率为660 MW,最大保证出力为696 MW的亚临界冲动凝汽式汽轮发电机组。其机组为目前我国最大的燃煤机组,具有参数高、系统复杂等特点,而且运行工作人员少,因此,事故顺序记录对于指导检修人员及时排除事故显得特别重要,并直接影响机组的商业运行。

1 S.O.E.的结构及运行状况

沙角C电厂3台机组均采用英国ROCHESTER公司生产的ISM-1型事故顺序记录仪,主要包括电源供电单元(FCU)、信号输入端子板(ITp)、事故虏获单元(ECU)、通信单元(CIU)、打印机和设备间相互连接用的同轴电缆及光纤等。每台机组的S.O.E.提供信号输入通道256个,已定义输入通道255个,主要包括电气保护信号、重要辅机运行状态/跳闸状态信号、电调部分的汽轮机跳闸的始发条件、锅炉MFT始发条件和机、炉部分设备的运行参数等。在机组商业运行过程中,S.O.E.多次出现未能对机组的事故停机的事故分析提供明确有效的线索和证据的情况,延长了机组的消缺时间,影响了机组的安全、经济运行。

2 主要存在的问题

2.1 信号输入路径中间环节多

沙角C电厂S.O.E.输入信号基本上从最近距离的地方引进,造成信号输入路经中间转换环节增多,如锅炉跳闸信号的S.O.E.输入路径为:FSSS→中间继电器柜→DCS输入端子→S.O.E.输入端子。更合理的信号输入路径应为FSSS→S.O.E.输入端子。由于信号输入中间环节多,当通道定义为常闭接点输入时,系统误动作次数将会增加;当通道定义为常开接点输入时,将增大系统拒动的可能性。这些都会影响S.O.E.提供准确的事故线索。另一方面,信号输入中间环节多也增大了检修人员对其它系统的维护难度。

2.2 通道分配不合理

2.2.1 引进了辅机在运行信号

每台机组的S.O.E.不仅引进了各台凝结水泵、凝汽器抽气泵、锅炉给水泵、循环水泵、工业水泵已跳闸信号,而且引进了上述各辅机在运行的状态信号,而绝大部分辅机的运行信号是无助于机组的事故分析的。

2.2.2 输入信号重复

对于6台低压加热器、3台高压加热器等,S.O.E.不仅冗余地引进了容器液位高异常信号(差压开关送出),而且相对地引进了液位高异常继电器已动作信号。相当于S.O.E.定义4个通道监视同一容器的同一异常液位。

2.3 部分已定义的通道端子未接线

2号机组S.O.E.输入通道索引号为19~24,这6个通道分别定义为给水中间水箱水位非常低、公共服务气压力低、燃油箱液位非常低等,但端子板上均未接线。

2.4 部分已定义的通道信号定值空缺

在255个已定义输入通道中,现有的定值一览表未能提供明确定值的共有36个,其中包括定子冷却水出口温度非常高、引风机轴承温度高等。

2.5 部分关键信号未引进S.O.E.如S.O.E.只引进了一个炉膛压力高差压开关接点,而未引进炉膛压力非常高(三取二信号,MFT始发条件)信号;只引进了汽包水位高I值和低I值的报警信号,而未引进作为MFT条件的汽包水位非常高(三取二综合信号)和汽包水位非常低(三取二综合信号)信号。

3 造成缺陷的原因分析

造成缺陷主要有4方面的原因:

a)工程建设采用总承包方式,承包方面为了节省设备开支,尽可能减少电缆铺放长度,从而导致部分信号从附近机柜并接,造成信号输入路径中间环节多。

b)由于工程建设分工是CE负责锅炉岛部分建设,GA负责机、电及公用系统部分建设,GA在机组S.O.E.通道分配上明显未作全盘考虑,绝大部分通道定义给汽机及辅助系统、发电机及发变组,而锅炉部分重要信号却未能引进S.O.E.。

c)监理不力是以上2项既成事实的主要原因,而移交资料不齐全说明验收工作有漏洞。

d)部分主要辅机现在实际运行出力未能达到原设计要求,从而容易触发事故停机,这是S.O.E.原设计点组态时未能充分考虑到的,使S.O.E.在这方面引进的信号不够充足。

4 整改策略

a)全面核实每个输入信号的合理输入路径,取消多余的中间环节。

b)补齐MFT全部始发条件:

1)增加炉膛压力非常高信号,取自FSSS“三取二”综合信号;

2)增加炉膛压力非常低信号,取自FSSS“三取二”综合信号;

3)增加汽包水位非常高信号,取自FSSS“三取二”综合信号;

4)增加汽包水位非常低信号,取自FSSS“三取二”综合信号;

5)增加一次风压对炉膛压力差压低磨煤机全路信号,差压信号取自FSSS。

c)增加每台炉水循环泵跳闸信号,信号取自电气动力箱。

d)增加炉膛层火焰消失信号,信号取自FSSS。增加层火焰消失信号,能为灭火事故分析提供正确的分析方向。

e)增加部分重要辅机跳闸的始发条件:

1)增加每台磨煤机密封风压对冷风管风压差低信号,取自FSSS,是跳磨煤机的条件;

2)增加每台磨煤机的给煤机已停运信号,取自FSSS,是延时跳磨煤机的条件;

3)增加每台给水泵跳闸的始发条件:包括润滑油压低,压加级平衡管温高,液力耦合器轴承温度高,给水泵进出口差压低等,信号分别取自给水泵保护回路和DCS。

5 结束语

改造后的S.O.E.的通道分配合理、引进信号齐全。实践证明,2号机组在1998年10月份小修期间实施S.O.E.改造后,对机组的每次事故停机,S.O.E.都准确地捕捉到始发原因,对机组安全、经济运行起到积极作用。1999年3月份1号机组小修期间又对1号机组的S.O.E.实施改造,同样取得很好的效果。

第四篇:电厂汽轮机改造调研报告

协鑫太仓电厂汽轮机改造调研报告

一、设备概况

汽轮机为上海汽轮机厂生产的引进型、亚临界一次中间再热、反动凝汽式汽轮机,产品型号:N300-16.7/538/538型;该型汽轮机与我公司的汽轮机的主要不同之处是我公司采用了冲动式汽轮机,高中压转子没有设置平衡盘,所有推力依靠结构型式及推力瓦进行平衡。

二、改造内容

1.喷嘴组的更换

1.1.对新喷嘴的通流面积进行适当调整,以提高机组的整体性能。

1.2.此项工作由北京龙威发电技术有限公司负责实施,西安热工院负责负责对设计图纸进行审查、确认;并对现场实测数据方式及结果进行确认并进行安装技术指导;

2.高压缸汽封改造

2.1.高压进汽平衡活塞5圈、高压排汽平衡活塞3圈、中压进汽平衡活塞2圈共10圈,每圈汽封中一道高齿改为刷式汽封。

2.2.此项工作由南京信润科技有限公司负责实施。西安热工院负责对设计图纸进行审查、确认;负责对现场实测数据方式及结果进行确认;对汽封的加工工艺及质量进行监理。

3.低压缸汽封改造

3.1.低压端部轴封:低压端部轴封左右对称,共8(2*4)道全部改成蜂窝汽封。

3.2.低压隔板:第2、3、4、5、6、7六级每级迎汽侧后面一道齿改为刷式,两侧共12圈。

3.3.低压叶顶汽封:第1、2、3、4、5级叶顶汽封每级迎汽侧后面一道齿改为刷式,共10圈。

3.4.此项工作由南京信润科技有限公司负责实施。西安热工院负责对设计图纸进行审查、确认;负责对现场实测数据方式及结果进行确认;对汽封的加工工艺及质量进行监理。

4.中压缸、小机轴端汽封采用蜂窝汽封技术进行改造:

4.1.中压2至9级隔板汽封8环;

4.2.中压1至9级叶顶汽封9环;

4.3.高中压缸轴端汽封电端、调端内侧汽封各4环,共8环;

4.4.每台小机(共两台)前后轴封最外端各3环,每台6环,共计 12环。

4.5.上述共计37环更换为蜂窝汽封。

5.其它改造

5.1.高压缸内外缸夹层在挡汽环处加装阻汽片。

5.2.高压静叶持环动、静叶汽封分别为2×11道、3×11道共计55道重新镶齿、调整。

5.3.低压一号内缸横向结合面加密封键(共四道,现场施工)。

5.4.A、B小机汽缸横向结合面加密封键(共四道,现场施工)。

5.5.4~8项工作由秦皇岛五洲电力设备有限公司负责实施,西安热工院负责对现场实测数据方式及结果进行确认;对汽封的加工工艺及质量进行监理。

6.疏水系统及冗余系统改造

6.1.主、再热蒸汽系统

6.1.1.主蒸汽管道疏水合并:实施方案:取消主蒸汽管道三通前疏水门(016-SV2503)和其门前手动隔离门(015-HR250006)及其管道,扩容器侧加堵头。取消主蒸汽管道三通后A侧主蒸汽管疏水门(020-SV2505)和其门前隔离手动门(018-HR250008)及其管道,扩容器侧加装堵头。以上两疏水管路合并后再与B侧主蒸汽管疏水管在手动隔离门(HR250007)前合并。注:取消主蒸汽管道三通前疏水门(SV2503)和主蒸汽管道三通后A侧主蒸汽管疏水门(SV2505)控制系统。

6.1.2.高旁减温水管路:实施方案:在高旁减温水调整门(002-CV2611)后,加装手动截止球阀一个,取消电动门前后管道放水、放气,高旁减压阀前加装电动闸阀。

6.1.3.高排逆止门后管道疏水:实施方案:取消冷再热蒸汽管疏水门(004-SV2514),手动隔离门(005-HR25015),取消高排逆止门后疏水气动门(008-SV2510)和手动门(009-HR25012)将管路在原高排逆止门后疏水手动门(009-HR25012)前合并。

6.1.4.热再蒸汽管道疏水:实施方案:取消再热蒸汽管疏水门(022-SV2506)及前手动隔离门(021-HR25018),取消再热蒸汽管2号疏水门(024-SV2508)及前手动隔离门(023-HR25020),将两管路在1号中主门前疏水手动门(013-HR25019),与1号中主门疏水管合并。合并位置位于3米平台,阀门也布置在3米平台。注:热工拆除取消的原热再蒸汽蒸汽管道疏水气动阀控制系统;

6.1.5.高压门杆漏汽:实施方案:高压门杆漏汽小集管在12.6m水平段由原来的ф60×6mm改为ф89×7mm后接至再热主气门前管道。

6.2.抽汽系统

6.2.1.抽汽管道疏水:实施方案:取消各段抽汽电动门与逆止门之间疏水。注:热工拆除取消的原抽汽电动门与逆止门之间疏水气动阀控制系统。

6.2.2.抽汽管道放气:实施方案:取消各段抽汽管道放空气门。

6.2.3.原高排通风阀管道:实施方案:在二段抽汽接口管道底部接疏水管路至高排逆止门前疏水罐,在竖直管段处,接入快冷进汽。高压缸快冷排气由取消的轴封安全门排大气管路接入。

6.2.4.将高压外缸疏水、高压第一级疏水接入高排母管。

6.3.轴封供汽系统

6.3.1.轴封供汽滤网:实施方案:取消轴封供汽排污滤网,同时取消放水管路。取消轴封供汽安全门,在原排汽管接入高压缸快冷排气。

6.3.2.在低压轴封供汽管加装手动调整门及压力表

6.3.3.主汽至汽机汽封系统管路:实施方案:取消主汽至汽机轴封系统管路及所属疏水阀门组,在隔断处加堵头。注:热工拆除取消的主汽供轴封系统气动阀及其控制元件。

6.3.4.冷再供轴封系统:实施方案:取消冷再供轴封管路,在隔断处加堵头。注:热工拆除取消的冷再供轴封系统气动阀及其控制系统。

6.3.5.轴封溢流:实施方案:轴封溢流分开两路,原旁路仍接至凝汽器,原主路改接至八段抽汽温度测点后,更换原气动门,门尽量靠近凝汽器,门前管道φ133,门口φ159。在气动门后加装疏水。

6.3.6.轴封管路疏水:实施方案:铺设两路疏水集管DN50,以轴封母管减温器为界,减温器前所有疏水直接接入一路疏水集管,减温器后所有疏水接入另一路疏水集管。两路疏水集管就近接入轴封溢流门后至凝汽器的管道。辅汽至轴封供汽旁路加装自动疏水器及疏水旁路作为热备用。

6.3.7.辅汽至轴封供热减温站移位:辅汽至轴封供热减温站移位到原冷再供轴封系统的位置。

6.4.凝结水系统

6.4.1.取消凝结水至储水箱管路及阀门。

6.4.2.取消凝结水泵进出口安全门

6.4.3.更换五号低加出口至除氧器流量孔板:实施方案:提供孔板设计参数:压力:1MPa;温度:130℃;流量量程:0~900t/h,对应孔板差压:0~100kPa,管道尺寸为φ325×8。

6.5.汽轮机本体疏水系统。

6.5.1.取消1号、2号调门后汽轮机放气及其管路。

6.5.2.高压调门疏水:实施方案:取消1、2号高压调门孔板后疏水阀门,将管路在与3号~6号调门孔板疏水在手动门前合并。

6.5.3.四段抽汽管上开孔加装疏水集管,位置在抽汽电动门前。

6.5.4.高中压缸平衡管疏水管路阀门取消,管道接至四段抽汽疏水集管。

6.5.5.再热汽门控制阀漏汽改接至四抽管路上的疏水集管上。

6.5.6.合并再热蒸汽导管疏水管路,保留B侧,取消A侧管道、阀门

6.5.7.原高中压缸冷却蒸汽管取消,高中压外缸 两端和中压内上缸、中压平衡盘汽封套处分别封堵。

6.5.8.取消中压外下缸中部疏水管(1╳2),在距下缸外表面100mm处切开,封堵。扩容器侧加堵头。

6.5.9.取消中压外下缸排汽区疏水(1╳2),在距下缸外表面100mm处切开,封堵。扩容器侧加堵头。

6.5.10.高中压缸平衡管(1╳4),取消法兰及孔板,直管接通。

6.5.11.中压外上缸法兰(高中压平衡盘加平衡块)堵板开孔接入原中压缸冷却蒸汽处快冷,同时割除堵板处加平衡块的导向管。

6.6.小机供汽系统:

实施方案:拆除主汽供轴封系统相关的阀门和管道。

6.7.高、低加疏水放气系统

6.7.1.取消各高、低加所有汽侧启动排汽门和相应管道。

6.7.2.取消各高、低加所有化学清洗、充氮系统的阀门和相应管道

6.7.3.取消高、低加正常疏水和危急疏水站的所有疏水排大气阀门和相关管道。

6.7.4.各高加危急疏水调整门前手动门改为电动门,并做下列联锁:1)加热器水位高Ⅰ值时发报警并联开此电动门。2)加热器水位低于高Ⅰ值时联关此电动门。

6.7.5.六号低加至七号低加疏水管路安装走向变更:实施方案:重新铺设的管道与原疏水调整门前管径一致,吊架视空中钢架结构位置灵活设置。取消气动门后手动门。阀门靠近七号低加疏水口。

6.7.6.七号低加至八号低加疏水管路安装走向变更:实施方案:重新铺设的管道与原疏水调整门前管径一致,取消气动门前后手动门,气动门布置靠近八号低加疏水口。

6.7.7.八号低加正常疏水:实施方案:取消8号低加正常疏水调整门前后手动门及其放水,将疏水调整门移位至0米层,尽可能靠近凝汽器热水井。

6.7.8.1号、2号、3号高加,5号、6号、7号、8号低加水位控制整体抬高200mm。

6.7.9.1号、2号、3号高加运行排汽一次门、5号、6号低加运行排汽总门改为球阀。

6.8.低压门杆漏汽至轴加系统:实施方案:在低压门杆漏汽至轴加手动门前接管路加装手动门接至改造后的轴封溢流至8号低加调整门后。

6.9.取消锅炉5%启动旁路至高疏扩一路管道及阀门,在5%旁路至定排管道上封

堵。

6.10.高压旁路阀前加装电动闸阀:实施方案: 将高压旁路阀向冷再管道方向移动1000mm左右,给水减温水管道做相应移动,将高压旁路阀前支吊架取消,在此位置加装电动闸阀,重新设计支吊架。

三、改造后实施效果

以#6机300MW机组为例,通过汽轮机改造,在300MW情况下,汽轮机热耗由8682.2kJ/(kW·h)下降至8067.6 kJ/(kW·h),供电煤耗由340 g/(kW·h)降为316 g/(kW·h)。节能效益非常可观。

第五篇:电厂改造总结

改造办总结

今年七月份,为期一年的电厂工作见习期结束,从发电部运行专业调到生产技术部热控班组,又恰好有幸遇见公司#2机组超低排放改造,借调到超低排放改造办公室,成为改造组成员。

机组改造并不是经常能见的事,可能有些电厂从基建到寿命结束,都不会有改造一说,所以大家是幸运的,尤其是对于刚从见习期转正的我们,能参与此次超低排放改造,对以后的工作肯定会有莫大的益处。任何学习都是一个过程,只有见的多了,经历的多了,才能潜移默化地积累底蕴,以后的学习才会更轻松,这也是众多领导同意我们到改造办跟着学习的原因。

在改造办主要负责脱硫这边相关事宜,现在#2机组改造已接近尾声,脱硫区域,从刚开始搭设脚手架拆除烟道到新增吸收塔落成,再到各设备调试结束,整个过程我们都全程参与,从中我也确实收获到很多,体会到很多。

在来改造办之前,我在运行脱硫专业学习,那时我也知道除雾器的作用及原理,我也知道防腐的玻璃鳞片易燃,通过每个白班下班后的安全学习,我也知道要增强安全意识,但“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,很多东西没有自己亲身去经历,没有亲眼去看,亲耳去听,它就始终是浮于表面的。

而此次亲自全程参与改造,从刚开始到现场什么都不懂,在现场“傻傻地”站着,也不说话(因为什么都不懂,不知道别人是对是错),到慢慢懂了一些东西,知道现场该注意什么,该防范什么,能及时制止并纠正一些错误行为,我便知道这是自己在进步了。再到后来,亲自看到原塔拆下来的除雾器,亲自看到除雾器的安装,才知道其实它的工作原理根本不用去死记硬背,一看到实物顿时就能明白,却还能深深印在心里。原吸收塔内用的衬胶防腐,此次改造需要在原塔上层开孔穿梁,安装三层高效除雾器,塔内多处动火。以前我也知道衬胶易燃,而且吸收塔着火事故频发,塔内切割、焊接很危险。但此次改造过程中,原吸收塔内动火作业期间,改造办成员24小时全程监护,我意识到以前的认识其实是片面的,虽然塔内动火确实有着火风险,但是只要我们防护措施做到位,监管达到一定力度,就能把风险降至最低。我们每个动火点都配上一路水源,让专人及时浇水,浇灭溅落的火星,每个动火点再配上灭火器,以及要求各方监护人员全部到位,就这样过了10多天,安全结束原塔内动火。同时改造期间,跟着强哥一起去验收脚手架,验收各设备的到货与安装,验收两个吸收塔内防腐,也学到很多有用的东西。

在参与改造后,才知道要新建一座吸收塔是多么复杂,只一个吸收塔基础就要经历土石方开挖、地基处理、垫层砼浇筑、基础放线、钢筋制作与安装、模板安装、预留孔的留设、基础一次灌浆浇筑、基础养护、底板龙骨安装、基础二次灌浆浇筑等一系列工序,然后才用逐步顶升的方式层层对口、焊接、安装。当看到新增吸收塔最后一带板顶升完成时,自己都莫名激动,感叹实属不易啊!

当然,参与改造不仅是专业知识的增长,同时还学到了如何协调处理问题,如何做好现场管理等技能。改造初期,工作人员不熟悉电厂管理方式,现场存在很多违规违章作业行为,如无票作业,高空作业不系安全带,无防坠器防坠网等安全措施,上下垂直交叉作业,现场作业人员不服从管理等现象,改造办成员在现场全程监护,教工作负责人如何办理工作票,时时提醒现场作业不安全行为,督促承包方做好现场安全文明施工,对不服从管理者坚决清除出厂,一步步改善了现场不安全不文明施工现象,安全地完成此次改造任务。而从去监督去提醒别人的过程中,自己也增强了个人安全意识,了解了现场施工该注意什么。同时,看着工人们在炎炎烈日下切割烟道,挥汗如雨,也默默感叹生活着实不易,还有什么理由不去努力呢?

通过此次改造的学习,自己的专业知识和其他各方面见识都有了很大提升,这是一个过程的积累,大家一起再接再厉吧!

王刚 2016-12-15

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