第一篇:混凝土质量缺陷整改方案
北京朝阳医院西院核磁共振室改造工程
首层框架柱局部缺陷
整
改
方
案
北京龙建集团有限公司
2015年6月13日
一、首层框架柱于2015年6月10日浇筑完成,11日进行拆模作业,拆模后发现有两点问题:
1.框架柱根部有局部缺灰浆,有蜂窝麻面现象。2.8/B轴框架柱顶部涨模30mm。
二、针对这两点做如下整改:
1.框架柱混凝土根部表面出现蜂窝麻面缺陷,清除浮动石子,剔凿至混凝土密实处,用钢丝刷及压力水冲洗干净,表干后刷混凝土界面剂处理剂一道,用强度等级提高一级的水泥砂浆分遍抹平,压实,要求处理平整,粘结牢固,配比体积比为1:1.5,水泥为矿渣42.5砂为洁净中砂。认真养护不少于7天(或修补完成及时覆盖塑料薄膜)。
2.柱顶涨模在吊顶内部的不做处理,吊顶以下局部影响观感质量的涨模部位,采用切割机进行弹线切割并剔除平整(严禁超深),采用界面处理剂处理基层,表面抹1:2水泥砂浆,找直找方正(同装饰装修)。
技术负责人:
2015年6月13日
第二篇:混凝土质量缺陷整改方案
混凝土质量缺陷整改方案
致:海南新佳旅业开发有限公司工程部
海南新世纪建设项目咨询管理有限公司
由我司承建的半山半岛节庆广场项目在第一部分顶板混凝土浇捣中,高低差部位出现漏振现象,造成蜂窝、麻面、露筋等(具体位置及状况见附图),经与现场监理工程师等研究,针对现场混凝土缺陷情况,我司拟作如下措施整改:
将缺陷部位松散混凝土凿除到密实处,用清水冲洗干净后支模,模板上部做10㎝宽喇叭口,浇筑前砼接触面浇水湿润后刷水泥浆一道(内掺108胶水),并用比原混凝土高一强度等级细石砼(内掺膨胀剂)从喇叭口灌入,振捣密实,加强养护,达到设计强度后拆除模板,凿除突出部分混凝土后,用清水冲洗干净,再用1:1水泥砂浆修复抹平。
我司将吸取教训,以此为戒,加强管理,杜绝类似情况再次发生,方案是否可行,请领导审批。
中天建设集团海南分公司 半山半岛节庆广场项目部
2012年5月24日
拆模后
凿除后
第三篇:混凝土质量缺陷整改方案
目录
一、工程概况..........2
二、缺陷说明..........2
三、缺陷原因分析.............2
四、整改施工方法.............2
五、防止类似问题的预控措施..........332#楼混凝土缺陷整改方案
一、工程概况
新能源产业基地项目工程,坐落于天津市北辰科技园区华信道6号。总建筑面积306148㎡,设计分别为办公楼、研发楼和实验楼;框架、剪力墙结构,工程造价为: 28350万元。本工程由比克国际(天津)有限公司投资建设,天津建筑设计院设计,我公司负责施工的二标段包括: 10#~12#楼和29#~43#楼,框架、剪力墙结构,地下一层,地上为3、4层,本标段总建筑面积81543.93㎡。
二、缺陷说明
32#楼地下室基础底板、导墙混凝土浇筑施工过程中出现11处孔洞和漏筋现象。
三、缺陷原因分析
(1)管理的失误。
(2)钢筋较密的部位,混凝土下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层混凝土;
(3)混凝土离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣。
(4)混凝土一次下料过多,过厚,下料过高,振捣器振动不到位,形成松散孔洞;
(5)结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋;
四、整改施工方法
将孔洞周围松散混凝土和软弱浆模凿除,用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水充分湿润后用高强度等级微彭的细石混凝土内掺浇灌捣实,详细施工步骤如下:
1、孔洞周圈结构表面不实的混凝土进行人工剔凿掉、剔凿成斜形,避免死角。
2、孔洞区域内钢筋进行人工用钢刷清理干净。
3、对孔洞周圈用钢丝刷刷除混凝土残渣并用清水冲刷干净。
4、粘贴海绵条安装模板,并加固牢靠,上部模板支成簸箕口。
5、再浇水充分湿润24小时后,用C45P6微膨胀细石混凝土分层认
真振捣密实并加强养护。
6、所浇筑的混凝土达到强度后拆除模板,人工剔除簸箕口部的混凝
土并打磨平整。
7、防水处理
模板拆除后在混凝土外面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料1.5mm厚(涂刷面积大于补强面积)。
五、防止类似问题的预控措施
在以后的施工过程中严格加强管理措施,加强漏浆控制,施工过程加强控制混凝土分层浇筑的厚度,尽可能的避免类似问题的出现。
湖北远大建设集团有限公司
2012年11月13日
第四篇:混凝土结构质量缺陷整改方案
中冶建工集团有限公司西安建筑科技大学草堂校区紫阁书院工程II标段
目录
一、编制依据.........................................1
二、工程概况.........................................1
三、混凝土结构质量缺陷的现象.........................2四、混凝土结构质量缺陷的原因分析.....................2五、混凝土结构质量缺陷的处理方法.....................3六、修补后表观颜色处理...............................中冶建工集团有限公司西安建筑科技大学草堂校区紫阁书院工程II标段
一、编制依据
1、《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版)》(GB50204-2002)
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)
3、《工程建设强制性条文(房屋建筑部分)》
4、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)
二、工程概况
工程名称:西安建筑科技大学草堂校区紫阁书院II标段; 工程地点:西安建筑科技大学草堂校区; 建设单位:西安建筑科技大学;
设计单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院; 监理单位:陕西信远建设项目管理集团有限公司; 施工单位:中冶建工集团有限公司; 结构型式:框架结构;
草堂校区紫阁书院工程Ⅱ标段位于西安建大草堂校区内,户县草寺东路以东,环山公路北侧,拟建场地地形平坦,场地地面高程介于454.30~458.61m。本标段建设规模包括:①学生活动中心和学生食堂,总建筑面积29889平方米;②紫阁书院Ⅰ、Ⅱ标段范围内的室外工程(道路工程约2.1km,室外管网及其他管道埋设工程约4.3km)。
中冶建工集团有限公司西安建筑科技大学草堂校区紫阁书院工程II标段
三、混凝土结构质量缺陷的现象
通过对本标段主体混凝土结构进行检查,发现的共性的外观质量缺陷如下:
(1)蜂窝:混凝土墙面出现酥松、少砂浆多石子、石子之间形成类似蜂窝状的窟窿。
(2)麻面:混凝土墙面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露。
(3)露筋:板底主筋裸露在板外。(4)烂根:墙底、柱底部烂根现象。
(5)夹渣:梁底、板底局部有锯末、铁锈等现象。
(6)裂缝:板面出现不规则裂缝,板面沿钢筋方向在钢筋上方出现裂缝,沿水电管线产生的裂缝。
(7)外形缺陷:洞边、梁底、板底出现线条不平,翘曲现象。
四、混凝土结构质量缺陷的原因分析
(1)蜂窝:主要由于砼浇筑时振捣时间不够,局部产生蜂窝现象(2)麻面:由于模扳隔离剂涂刷不匀或局部漏刷,砼表面与模板粘结造成麻面;由于拆模过早产生麻面;由于砼振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。
(3)露筋:①板底露筋主要由于砼浇筑时布料机位臵钢筋加固不到位,造成钢筋被压位移;②局部板底筋垫块数量不足,施工时被人工踩踏位移。
(4)烂根:主要由于模板下口缝隙封闭不严,导致混凝土跑浆。(5)夹渣:主要由于砼浇筑前梁、板底部锯末、铁锈未清理干净。
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(6)裂缝:①板面不规则裂缝主要由于浇筑时过度振捣,导致板面形成较多砂浆层,浇筑完成后养护不到位,造成板面开裂;②板面沿钢筋方向裂缝主要由于砼浇筑时板上部钢筋保护层过小造成,③沿水电管线方向的裂缝由于水电管线预埋位臵不准确,使混凝土保护层过小造成。
(7)外形缺陷:由于施工时模板支设加固不到位,造成局部变形翘曲现场。
五、混凝土结构质量缺陷的处理方法
1、蜂窝处理方法
(1)对于数量不多的小蜂窝混凝土表面,主要是保正钢筋不受侵蚀,采用表面抹浆修补,用1:2水泥砂浆抹面修整。在抹砂浆前,须用钢丝刷或加压力的水清洗湿润,抹浆初凝后要加强养护工作;
(2)当蜂窝比较严重或露筋较深时,应除掉附近不密实的混凝土和突出的骨料颗粒,用清水洗刷干净并充分润湿后,再用比原来强度等级高一级的混凝土填补并仔细捣实。
2、麻面处理方法
表面作粉刷的或作防水的,可不处理;表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比水泥砂浆,将麻面抹平压光。
3、露筋处理方法
采用涂抹1:2水泥砂浆的方法处理。
(1)除锈:先用钢丝刷清除表面浮尘污物,若基面松动,先人工剔凿除去薄弱混凝上和突出颗粒,不易剔凿过深,以免破坏未碳化破损的混凝土,如果钢筋锈蚀严重,应用钢丝刷进行除锈处理。
(2)冲洗:对凿除的混凝土表面,用水将碎屑、灰尘冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。中冶建工集团有限公司西安建筑科技大学草堂校区紫阁书院工程II标段
(3)浇筑:对表面露筋,用1:2的水泥砂浆将露筋部位抹压平整,抹灰厚度在1.5~2.5cm之间,注意结构表面的平整度。
(4)应注意问题:①抹砂浆时,应朝一个方向使用抹刀,并尽量一次抹完,避免来回抹;②清理基面,凿除破损松动的混凝土,除锈除污使钢筋表面无锈蚀,且混凝土表面粗糙;③抹砂浆前2h冲洗待修部位,使混凝土表面处于饱和状态,但表面不能有明水。
4、烂根的处理方法
(1)在墙柱根部凿去薄弱松散部分混凝土及松动石子。
(2)用钢丝刷或压力水洗刷槽内杂物,如果露筋,先对钢筋表面进行除锈,多次洗刷直至干净,湿润槽壁。
(3)在墙体根部斜支模板。模板支设要牢固,防止混凝土强度未达到要求之前受到扰动。
(4)用粒径10-20mm细石混凝土进行浇注,仔细填塞、捣实并加强养护。
(5)混凝土强度达到要求后,拆除模板,将凸出的多余混凝土剔除。
5、夹渣的处理方法
本工程发现的梁底、板底夹渣,需先将夹渣部位完全剔除,如果夹渣是面积较大而深度较浅,可将夹渣部位表面全部凿除,刷洗干净后,在表面抹1:2水泥砂浆;如果夹渣部位较深,超过构件截面尺寸的三分之一时,应先做必要的支撑,分担各种荷载,将该部位夹渣全部凿除,安装好模板,用钢丝刷刷洗或压力水冲刷,湿润后用高一个强度等级的混凝土仔细浇灌、捣实。
6、裂缝的处理方法
(1)板面不规则裂缝:属于一般混凝土表面的龟裂,当裂缝小于0.2mm时,将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭;当 中冶建工集团有限公司西安建筑科技大学草堂校区紫阁书院工程II标段
裂缝大于0.2mm时,沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平。
(2)板面沿钢筋方向产生的裂缝:由于之后有地面工程施工,将有裂缝的板面凿毛并冲洗干净,均匀涂抹一层15~25mm厚1:2水泥砂浆封闭处理。
(3)沿水电管线产生的裂缝同(1)方法处理。
7、外形缺陷的处理方法
(1)将洞口边线或梁板底标高弹出,将错台高出部分、跑模部分凿除,露出碎石,将凹陷部位凿毛到位;
(2)用水将新茬冲洗干净,撒水使混凝土接合面充分湿润;(3)在基层处理完成后,先抹一层水泥素浆打底,然后用1:2干硬性的水泥砂浆,自下而上按照抹灰工的操作方法大力将砂浆压入接合面,反复搓动,抹平;
(4)修补用的水泥应与原混凝土品质一致,砂子用中粗砂,必要时掺拌白水泥与建筑胶,保证混凝土颜色一致;
(5)为使砂浆与混凝土表面结合良好,抹光后的砂浆表面应覆盖塑料薄膜,并用支撑模板顶紧加压。
六、修补后表观颜色处理
修补后表观颜色需保持一致,有颜色不一之处需进行相应处理,具体操作方法如下:在修补砂浆及混凝土初凝时,先用胶带将修补处两侧粘贴好,再用白水泥和建筑胶以适当比例加水混合后涂刷于修补表面,可根据现场修补后的表观颜色进行适当调整。
第五篇:混凝土缺陷整改方案
一、编制说明
经检查发现地下室局部涨模及蜂窝麻面现象,特别是负二层外剪力墙上翻500接茬处和楼梯梁施工缝部位,为保证日后工程的施工质量,杜绝涨模、蜂窝现象再次发生,保证结构的观感效果,特编制此方案。
二、柱墙节点混凝土涨模和蜂窝的部位及原因分析
2.1 柱、墙的模板下口和二次接槎处模板拼缝处极易发生涨模和蜂窝麻面。其主要涨模原因:
在浇筑混凝土时,混凝土本身对模板下口的侧向压力较大;现在浇筑用混凝土多采用泵送混凝土,泵送混凝土的坍落度及流动性都比较大,而一次浇筑砼量又较多较快,造成对模板下口侧压力进一步加大;有时振捣人员不能按操作规程振捣,这样就极易造成模板下口发生涨模现象。
在二次接槎处下一层浇筑混凝土时残浆没清理干净,致使模板不能与下一层混凝土面拼严。另外,接槎转角处模板不易加固、模板拼缝处上下或左右模板在制作或安装时模板较难加固也是易发生涨模的一个重要原因。
其主要蜂窝麻面原因:一是下口模板和二次接槎处模板封闭不严,造成漏浆后形成蜂窝麻面;二是局部振捣时间较长,使灰浆上浮,石子下沉造成蜂窝麻面。
2.2 墙的洞口处极易发生涨模。主要原因是此处模板不易加固。
2.3梁的跨中由于不按要求起拱也会发生下沉现象。
2.4 梁的两侧边中部,特别是周边梁的外侧中部极易发生涨模。其主要原因是: 梁的上部有板,在加固梁时上部没法拉 紧,中部需要靠撑杆顶撑,而由于在周边梁的外侧只能顶撑在外架上,所以对模板的加固有很大的影响,造成模
板加固不牢,致使在浇筑混凝土时发生涨模现象。
2.5 梁、柱节点处及墙、柱节点处极易发生涨模。其主要原因是:在节点处极易出现缝,而在节点处模板的加固质量难以控制,不是模板不到边,就是模板相互吃进。另外,在加固时模板背棱或顶杆有时也顶不到位。
2.6木工班组在施工时没有严格按照技术质量交底及模板专项施工方案进行施工,班组技术工人配备不多。
三、防止措施
3.1模板设计及荷载组合:现在多采用木模系统,由于其技术指标是在材质干燥的情况下测定的,而经水浸泡后 其强度等都会有所降低。因此在计算其加固用钢管及对拉螺栓的间距时要比正常的计算减少 1 5~2 0 %。在考虑混凝土的侧向压力时除按规范计算外,还应考虑浇筑混凝土时的方法及可能发生的意外。
3.2对拉螺栓的设置: 对拉螺栓的布置除按计算进行外,还必须结合现场实际情况灵活设置。在柱、梁的对拉螺栓从根部向上一米范围内的对拉螺栓帽用双帽,以加大保险系数。为了有效地控制墙、柱模板下口加固质量,防止混凝土涨模及蜂窝,在浇筑下一层混凝土时,在距柱、墙模板上口250mm~ 300mm处应预埋钢筋作支脚,以固定上一层模板下口的对拉螺栓。3.3 二次接槎的地方,在支上一层模板前将墙、柱下口的残浆、浮浆清理干净;在浇筑下一层混凝土时,在其模板上口内侧周边 固定20mm宽20mm厚的木条,使浇筑后的混凝土上口形成凸型在支设上一层模板时下口就能与混凝土面紧密接触,加上有钢筋支脚当对拉螺栓,这就保证了下口模板不发生涨模及蜂窝现象。
3.4在模板拼缝处,基本保证混凝土不发生涨模,确保了混凝土质量。在节点处模板不易加固,而往往在支设模板时又把拼缝留在了节点处,由于拼缝用模板较小,有的仅镶一块模板条,这给模板的加固又进一步增加了难度。因此在支设模板时,先从节点处支设,再把模板拼缝从两头往中间赶,这样拼缝在中间模板就便于加固。
3.5按照设计图纸,做好预留洞口的模板设计及制作,保证模板支撑系统的牢固。
3.6检查验收及砼浇筑方面的措施查对方案的实施情况,另外加强对以上几点部位检查,确保模板安装质量。在浇筑混凝土时,要派经验丰富的振捣工人操作,浇筑混凝土时严格按规范和施工方案施工。在浇筑混凝土时要配备有经验的木工,检查正在浇筑砼的模板和未浇筑砼模板,及时处理跑冒滴漏现象和支撑不牢模板系统,确保砼浇筑时模板不涨模,以实现预期效果。3.7合理调配和固定施工人员,严谨使用 大岗人员进场,保证班组中技术工人的含量。
四、处理措施
4.1、施工准备
4.1.1拟修补墙、柱的砼蜂窝、麻面、胀模等缺陷部位,大小标记清晰。4.1.2对施工过程中使用的架子、锤子、铁锤、吊锤、墨斗准备好。4.1.3施工员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。4.1.4施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。
4.1.5要求待修补处的砼强度达到设计强度的85%后,才能进行修补工作。4.2、施工方法
在墙柱涨模位置,先弹垂直线,将涨模一侧混凝土剔凿,用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,用1:2水泥砂浆抹灰找平,加强养护。4.2.1对胀模部位的混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。要求凿成后的混凝土表面观感达到斩假石的效果,无松动石子及混凝土颗粒。4.2.2对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。4.2.3如凹面超过3cm以上采用与原混凝土设计强度相同的微膨胀混凝土进行浇筑修补,要求用¢12钢筋仔细捣实。
4.2.4对修补处涂刷一层用同砼相同的水泥做成水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能结合良好。
4.2.5模板要求支设牢固,并留设浇筑口和清理口,确保支模时的垃圾能清理干净。清理后及时封堵清理口。
4.2.6 混凝土终凝后拆模,加强洒水养护,避免新旧混凝土结合处开裂。4.2.7 对于较轻微的麻面现象,用毛刷刷干净,用水冲洗,使其无松动石子及粉尘后,修补前涂刷同砼标号水泥浆基层或用1:2水泥砂浆进行抹面处理即可,施工完毕终凝后加强淋水养护。
五、质量保证措施
修补施工时,由施工员进行旁站监督,并由项目部质检员进行复检。在以后施工中严格按照施工技术交底要求施工,杜绝再次出现类似质量问题。