汽轮机组技术员[五篇模版]

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第一篇:汽轮机组技术员

汽轮机组技术员(热泵机组技术员)1人 基本要求:

1.年龄40周岁以下热动及相关专业,男性,中专及以上学历,初级及以上技术职称

2.熟悉火力发电厂工艺流程,具有汽轮机组调试和试验经验。3.熟悉汽轮机运行、调整试验过程,熟悉火力发电厂汽轮机主机和辅机试验规程,具有较高和全面的汽机专业技术水平。

4、具有一定的组织、协调和沟通能力。

5、五年以上电厂相关专业工作经验及能够运用CAD制图。

6、身体健康,踏实肯干,工作积极主动,服从上级领导分配.7、懂得美国约克热泵机组工作经验者优先考虑。岗位职责:

1、负责协助工段长做好汽机专业的技术管理工作、员工的培训工作,为本专业的技术负责人,对本专业人员进行技术指导、指标考核、安全管理等工作。

2、负责编制修订专业规程,根据设备的运行情况制定相应的检修计划;

3、负责汽机专业现场疑难问题的处理;对现场的突发事件有应对措施;

4、负责各类记录及票类的管理及签发工作;

5、抓好专业内各类培训工作,采取切实有效的措施培训、指导本专业员工,并保留适当的培训记录;

6、负责提出汽机专业的技改、节能、技术等及年度、月度计划。

注:本岗位需到岗日期:2014年5月。

第二篇:汽轮机组大修安全管理规定

机组大修安全施工管理规定

机组大修是一项复杂的工作,检修项目多、时间紧、任务重,检修现场点多面广,立体交叉作业多,若疏于管理,容易发生设备损坏和人身事故,因此为了安全、高质量地完成大修任务,特制定本规定,就大修中安全施工管理提出具体要求。

一、大修安全管理计划

1、大修前的准备工作。

1.1 大修前公司召开机组大修动员会,要求参修的领导、安监人员、技术人员、生产骨干人员参加,将机组大修内容、项目向参加大修的所有人员交底,对大修安全工作进行动员、部署,定出目标,提出要求,宣传本计划,交待大修期间安全监察的重点和难点,充分发挥安全保证体系和安全监察体系的作用,落实公司各级人员在大修中的安全责任。会议由总经理(或总工)主持。

1.2 各施工单位要积极做好各重点检修项目的危险点排查分析工作,对有危险性的作业,有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、人员高空坠落等以及可能引起生产设备停电、停运事故的,制订详细“三措”,经项目负责人、相关专职审定后由安全员报公司安委会。对于检修班组承建的具体工作任务,在开工前同样要进行危险点排查分析工作,做到措施具体、责任明确,确保机组大修工作顺利进行。

1.3 对参加大修的检修人员在修前一周进行《安规》及本规定的学习、考试,对参加大修的民工进行安全教育、培训、考试;对承包大修项目的施工队伍进行资质审查,安全教育、签订安全协议,制定安全施工方案,落实施工安全措施,交纳安全施工抵押金,不“以包代管”。由生技部及时通知各外包单位,准时参加公司组织的安全教育,并于开工前两天办理相关开工手续。

1.4 成立公司领导参加的大修安全监督网络、员工代表安全生产巡视组,分成若干小组每天对大修现场进行安全检查。各外包单位成立由第一责任人参加的安全检查小组,定期深入现场,查禁违章、检查、指导管辖范围内人员安全施工。(修前一周成立网络、巡视组,并公布活动计划)

1.5 在大修现场悬挂安全横幅、标语,时刻提醒人们注意安全。(开工前2天)

1.6 在检修现场设置遮栏和警告标志,明确安全通道,悬挂安全遮栏绳,无关人员不得入内或从大修现场通过。(运行、生技部门提出要求,开工前1天由相关施工队伍负责实施,所需材料明确由哪方提供)。

1.7 生技部门牵头拟定大修中检修项目,检修项目必须包括“两措”项目、《二十五项反措》及安全性评价整改要求,安监、生技部门要对大修中拟实施的“两措”项目进行审核并列入检修工作大纲。

1.8 外包项目实行工作票双签发制度。非电力系统内检修单位,承包方不具备工作负责人资格的,在承包相关工作时,承包方负责将工作票签发人(双签发)、工作负责人名单以书面形式于大修前一周报安监部门,由安监部门进行《安规》考试,由生技部门进行技术方面的培训和考试,经考核合格后,在大修开工前由安监部门对承包单位 “两种人”予以确认,并明确其允许签发工作票的范围,将认可的“两种人”名单及其签发范围、工作负责范围通知有关单位。电力系统内的检修单位,出具工作票签发人、工作负责人资格证明,由安监部门确认公布。

1.9 加强大修现场的保卫和防火工作,保卫值勤、消防监督人员制定好大修现场值班计划,防止设备零部件丢失及防火。后勤部门要做好大修的服务工作安排,及时供应茶水、加班饭菜。(大修期间)

1.10大修前,各单位应对起吊设备(行车、卷扬机、电动葫芦、手动葫芦)、电动工具、安全用具、电梯、机动车辆等安全工器具全面检查,检验合格的才可在大修中使用。

2、大修初期的安全工作。

2.1严把大修工作票关,防止违背安规无票工作,严格控制搭票工作,对承包方不具备工作负责人资格的,禁止在其他外包单位的工作票中搭票工作。技术、安监人员要严格审查工作票的内容,重点要查看安全措施是否齐全,项目负责人、工作负责人要认真检查督促安全措施的逐项落实。

2.2大修初期搭架子较多,要检查架子工在工作中是否存在习惯性违章,所搭的架子是否符合《安规》要求。为了保证人员安全,架子外侧搭设两根横杆,防止高空落物。

2.3安监部门要组织加强反习惯性违章的宣传教育。对于违章现象,严格按公司颁发的《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、待岗的考核细则》的规定进行考核。对外包队伍的违章现象按公司《外包工程及临时用工的安全管理制度》规定进行处罚。

2.4坚持大修期间例会制度,每次例会总结近阶段安全情况,通报违章及安全生产中涌现的先进事迹,对出现的问题、认真地进行分析,并制定、落实防范措施,布置下一阶段大修安全工作,处理好大修安全与进度、质量的关系。(大修期间)

3、大修中期的安全工作

3.1由于大修项目全面展开,要注意立体交叉作业的安全,每层之间该搭设防护架板的地方一定要搭设,不能存在侥幸心理。

3.2大修中期,由于工作需要掀开的盖板较多,要督促检修人员工作完毕及时恢复,对暂时恢复不了的要设立临时围栏,夜间要悬挂警示灯,防止发生人身坠落事故。

3.3大修中期吊运重物较多,要加强起重工器具的安全管理。每天工作前要对起重工器具作一次全面检查,查看是否存在隐患;工作中对转动部分、磨擦部分要重点检查,有磨损时要及时更换、处理。

3.4要加强较大项目的安全监察,如汽缸揭扣缸,发电机抽穿转子,进入炉膛、煤粉仓、原煤仓内工作及其它高处作业,按规定通知安监人员、有关领导及技术人员到场。

3.5要狠反习惯性违章,重点是:高处作业不系安全带,不系安全帽帽带,氧气瓶、乙炔瓶与明火距离不够,在吊着的重物下的停留、工作,乱拉乱接临时电源,没有做到工完料净场地清等等;对习惯性违章要及时通报、处罚,严防触电、高处坠落,机械伤害等事故发生。

4大修后期的安全工作

4.1大修后期由于大修即将完工,此时最易产生厌战、麻痹思想,加上部分设备大修结束开始试运转,交叉工作多,因此此时安全工作只能加强,不能有丝毫松懈。

4.2由于试运设备较多,处理临时缺陷多,这一时期要防止无票工作。要求工作不论大小,该办工作票必须办,不能有侥幸心理,不能怕麻烦;对未在批准期限内完成的工作,要认真履行工作票延期手续。

4.3运行要通过大修交底资料,认真了解大修中设备、系统变动情况,操作时才能做到心中有数。由于此时操作较多,要防止误操作事故尤其是电气误操作事故的发生。

4.4做好大修尾工、零活的安全管理,要克服松懈思想,做到善始善终。

4.5值长、生技、运行、安监部门密切配合,做好各项试验、设备分步试运和机组整体启动工作,保证整体启动一次成功。

二、对安全施工管理具体要求:

1、施工临时电源管理

1.1 生产现场拉接临时电源,必须严格执行《安规》中有关电气安全注意事项及公司有关临时电源的管理规定。特别强调要求:

1.2 所有临时电源的接、拆由专职电工进行。如施工队伍较多,由检修车间牵头按范围分工。

1.3 施工用临时电源线必须使用胶皮电缆线,临时电源线必须架空,防止被碾压。

1.4 施工临时电源开关上,需装设漏电保护器。

1.5 临时电源线要正确连接,不能用勾挂、缠绕等方法连接,作业中应尽量减少临时线,应装设刀闸、插座的必须装设。

1.6 在金属容器如汽包、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器内工作时必须使用24V以下的电气工具,并加装漏电保护器,否则应制定特殊的安全措施,经安监部审核同意后,方可使用。

1.7 在金属容器、炉膛、煤仓、沟道、锅炉烟风道、空预器、磨煤机罐体内部及发电机小室、发电机内部等处工作时必须使用行灯照明,行灯电压不准超过36V,并加装漏电保护器,否则应制定特殊的安全措施,经安监部审核同意后,方可使用。

1.8 在特别潮湿或周围均为金属导体的地方工作时,如汽包、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器、水箱、油箱以及其它金属容器等内部,行灯电压不准超过12V,并加装漏电保护器。

1.9 行灯变压器外壳应有良好的接地,并放在容器外面。

1.10 电气工具用变压器、电焊变压器、漏电保护器必须放在容器、锅炉、沟道等的外面。

1.11 临时电源线必须远离电焊、气焊作业点的热体。

2、起重作业管理

2.1 大修前,所用起吊设备(行车、卷扬机、电动葫芦、千斤顶、卡环、钢丝绳、棕绳等)必须检验合格,电气工器具必须由校验部门出具检验报告给使用部门,所有工器具必须编号并附合格证。

2.2 按照起重标准、信号,规范指挥起吊作业。

一般起吊为口哨加手势;重大设备起吊,口哨加指挥旗;

炉膛或炉顶起吊大件,采用对讲机加口哨指挥。

2.3 一切设备起吊必须明确由一人指挥,该指挥人员应由有起重经验的人员担任。

2.4 重大物件起吊载荷要准确计算,并制定起吊方案,防止超载或发生人身伤亡及设备损坏事故。

2.5 禁止用管道、架构起吊或悬挂重物。

3、脚手架管理

脚手架的搭设必须符合《安规》规定。

3.1 一般脚手架的验收,先由搭设施工负责人进行检验合格并出具提供书面合格证明,即“脚手架合格证”,再和委托人一起共同进行验收。验收合格后,双方分别在委托单上签名后,同时在脚手架验收合格证上签名,并贴在经验收合格的脚手架明显处。工作负责人每天开工前检查脚手架符合安全要求,并在合格证上签字。炉膛专用活动平台和特殊的大型脚手架,验收工作由生技部有关专职人会同搭设单位负责人和委托部门负责人及安监部一起进行,验收合格后,四方分别在委托单上签字。

3.2 所有脚手架均须办理验收手续,验收合格的必须附合格证。无合格证的、验收不合格的或无验收手续的不准使用。

3.3 在光滑的地面上搭设脚手架,必须铺设胶皮;在网格板平台上搭设时必须铺设足以防止塌陷的平板。脚手架必须设有栏杆、护板,临空6米以上的脚手架必须装设安全网,要有供工作人员使用的要木梯或步道。

3.4 炉膛内脚手架或检修升降平台、吊篮等必须牢固,即使有大块焦渣落下,也不致损坏。

4、平台、井坑、孔洞、楼梯、栏杆管理

4.1 机炉所有平台,要标出荷重及高度。

4.2 揭开盖板或打开孔洞,施工单位必须设置围栏和护板,并挂安全警示牌。

4.3平台栏杆及楼梯扶手,严禁随意拆除。确需拆除的,须向生技部、安监部申请,经批准并采取可靠的防止摔跌的安全防护措施后,方可实施。

4.4 高处作业必须使用安全带。在危险的边沿处工作,临空的一面应装设安全网或防护栏杆、护板等。

4.5在格栅的楼道上、有孔洞的上方或脚手架上,进行作业时,作用的工具必须扣好,并检查保持完好,设备摆放整齐,等等,采取各种措施,防止高空落物。

5、设备仪器、工器具、材料、备品备件管理。

5.1 所有大修用的设备仪器、工器具和安全防护用品,在大修前进行一次试验,不符合要求的严禁使用。

5.2 每日收工前要清点工器具、重要材料和备品备件,防止丢失或其它意外事件。

5.3 加强对易燃、易爆、有毒有害、腐蚀性、放射性等物品的管理。班组和现场汽油、煤油的存放量,不得超过规定数量。

5.4 电焊机要存放在固定地点,氧气瓶与乙炔瓶的存放、使用必须符合《安规》要求,使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于8米。

5.5 电焊线要符合《安规》要求,严禁使用裸露电焊线,防止起弧打断钢丝绳或损坏管材及零部件。

6、防火管理

6.1 检修现场要配备足够的灭火器,易燃易爆物品要及时清理。

6.2 焊接作业前要检查下方有无易燃物品,并做好隔离措施,防止引起火灾。

6.3 在易燃易爆场所动火作业,必须办理动火工作票,采取安全防火措施,并做好监护。

6.4 氧气瓶与乙炔瓶瓶盖、防震胶圈应齐全,氧、乙炔汇流排存放的气瓶量不得超过《安规》规定。

6.5 氧气瓶与乙炔瓶及其它易燃、易爆物品不得混装、混放,使用中两瓶与明火要有足够的安全距离。

7、车辆管理

7.1 所有厂内机动车辆,须经检验合格。所有驾驶人员必须有经审批合格的驾驶证,严禁无证驾驶。

7.2 厂内机动车辆驾驶室不得超过定员(驾驶室内不可坐其它人),车厢禁止载人。载货时,须有防止货物松脱的措施。

7.3 厂内机动车辆进入厂房,事先应确认路况,以防压坏沟道盖板、碰坏设备等。

7.4 货车不得进入厂房,若确需进入,必须由用车部门提出申请,经大修总指挥批准后,方可驶入。

8、班组日常安全管理

8.1 每天上班各检修班组必须开好班前会。班长对当天进行的工作要提出具体的工作要求,有针对性的交待具体的安全注意事项,进行合理的分工搭配,做好“两交”(交工作任务、交安全措施)工作:

1)交待当天的工作任务、工作内容和进度要求;

2)交待现场条件、作业环境;

3)交待使用的机械设备和工器具的性能和操作要求;

4)交待应采取的安全措施、重点注意部位和注意事项;

5)分析可能发生事故的环节、部位和应采取的防护措施;

6)明确分工,指派工作负责人。

8.2 每天下班各班组要认真召开班后会,做好以下工作:

1)总结一天来的工作;

2)对认真执行规程的好人好事进行表扬,对违反规程的或出现不安全现象的要提出批评,并按规定处罚;

3)对第二天的工作进行布置。

8.3 各检修工作现场工作前应开好开工会,做到:

1)工作负责人宣读工作票和现场安全措施;

2)详细交待检修设备的名称、编号、位置、隔离技术措施、周围带电设备的位置等;

3)明确小组内人员分工、工作任务、进度要求、交叉作业措施等。

8.4 工作结束,工作负责人应召开收工会,做好以下工作:

1)小结当天完成的工作任务和安全情况;

2)对工作中发生的险情进行总结分析,提出防范措施;

3)提出第二天的工作任务、进度要求,并根据实际情况做出必要的分工调整。

2008年8月8日

第三篇:汽轮机组运行的优化要点总结

我班组运行的优化要点总结

如何使各种参数及辅机运行方式最接近理想的状态,即是我班组优化运行的目标。机组的优化运行是对运行机组性能的在线技术分析,及时发现问题,及时进行改进和调整,所以,这是一种动态操作模式。

1.我组运行优化工作的内容主要有以下几方面:

(1)根据机组的设计参数及数据、机组目前设备的性能状况,分析节能潜力。

(2)从机组设备和运行方式两方面进行改进和试验调整入手,确定机组可能达到的最佳运行

方式和各性能指标。2.运行人员优化操作的思路

在以上工作的基础上,如何找出影响当前机组运行经济性的主要问题,从而通过调整运行方式或运行参数使机组运行工况最大限度的接近最优的状态。例如,在一定的负荷和循环水进水温度条件下,对于已有的凝汽器来说,增加循环水流量可以使凝汽器压力降低,使汽轮机做功增加。但增加循环水量必然增加了循环水泵的耗功,只有在增加循环水量使汽轮机增加的做功大于循环水泵由此而增加的耗功时才是合理的。在分析后,运行人员的调整目标就是使凝汽器压力耗差与循环水泵电耗耗差之和达到最小值,此时机组的真空即为最佳真空。

又如对于主蒸汽压力来说,在不影响安全的情况下,压力越高的机组效率越高,但这只适用于额定工况下的情况。在减到部分负荷工况时,如果仍维持较高的主蒸汽压力,则将使调门节流损失增加,调节级效率降低,使高压缸排汽温度降低。过热蒸汽温度降低,因而降低了机组效率。所以,在运行中,最佳的主蒸汽压力应使主蒸汽压力降低产生的耗差、调门节流损失的耗差达到最小值。

对于回热系统和汽水系统,不论什么工况,总之各加热器只要控制好水位,保持加热器端差在设计值之内即能达到最佳状态。主蒸汽、过热蒸汽温度应保持规定范围内,过高将影响到汽轮机金属部件的寿命,偏低则不论什么工况都将使机组效率降低。

3.我组优化运行的监视要点

1.定期对汽轮机通流部分结垢的监督

在4台汽轮机中,通流部分的结垢监视是根据调节级压力(或各段抽汽压力)与流量是否成正比而判断的,一般采用定期对照分析调节级压力相对增长率的方法。一般规定,冲动式机组调节级压力的相对增长率不应超过10%,反动式机组不应超过5%。近代大型冲动式汽轮机常带有一定的反动度,因此该增长率控制应较纯冲动式机组更严格,这样有助于推断结垢的段落及结垢速度。

有时压力的升高也可能是其他的原因造成的。如:某一级叶片或围带脱落并堵到下级喷嘴上,特别是要看压力升高的情况是在短时内发生的,还是长期的渐变过程。

汽轮机通流部分结垢的原因,主要是蒸汽品质不良引的,而蒸汽品质的好坏又受到给水品质的影响。所以,要防止汽轮机结垢,首先要做好对给水和蒸汽品质的化学监督,并对汽、水品质不佳的原因及时分析汇报。2.轴向位移的监视

当轴向位移增加时,应对照运行工况,检查推力瓦温度和推力瓦油回温度是否升高及差胀和缸胀情况。如证明轴向位移表指示正确,应分析原因,并申请做变负荷操作,做好记录,汇报车间,并应针对具体情况,采取相应措施加以处理。3.汽轮机的振动及其监督

不同机组、同一台机组的不同轴承,各有其振动特点和变化规律,因此应经常注意机组振动情况及变化规律,以便在发生异常时能够正确判断和处理。

每次测量轴承振动时,应尽量选择在机组的负荷、参数、真空相同下进行比较,对有问题的重点轴承要加强监测。运行条件改变、机组负荷变化时,也应该对机组的振动情况进行监视和检查,分析振动不正常的原因。

正常加减负荷时各轴承的振动在较小范围内变化。当振动增加较大时(虽然在规定范围内),应向车间汇报,同时认真检查新蒸汽参数、润滑油温度和压力、真空和排汽温度、轴向位移和汽缸膨胀的情况等,如发现不正常的因素,应立即采取措施予以消除,或根据机组具体情况改变负荷或其他运行参数,以观察振动的变化。

第四篇:1999年热电厂3号汽轮机组飞车事故

关于乌鲁木齐石油化工总厂热电厂“2·25”关于乌鲁木齐石油化工总厂热电厂“2·25”特别重大事故调查处理的批复

中国石油天然气集团公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司:

中国石油天然气集团公司《关于报送<乌鲁木齐石油化工总厂热电厂3号汽轮发电机组“2·25”特别重大事故调查报告>的报告》(中油质字[1999]提279号,以下简称《报告》)收悉。经研究,批复如下:

一、1999年2月25日,中国石油天然气集团公司乌鲁木齐石油化工总厂热电厂3号汽轮发电机发生超速飞车事故,设备直接经济损失1916万元。事故发生后,中国石油天然气集团公司受国家经贸委委托,与新田维吾尔自治区经贸委等组成了联合调查组,对事故进行了调查。事故调查程序符合有关规定。

二、同意《报告》对事故直接原因和性质的分桥。事故的直接原因是:由于1.27兆帕抽汽逆止阀铰制孔螺栓断裂使阀碟脱落,抽汽逆止阀无法关闭;3号汽轮发电机组当班操作人员在发电机差动保护动作后,末关闭抽汽电动门就解列调压器,致使发电机超速飞车,并导致发电视组油系统起火。这是一起责任事故。

三、同意《报告》对事故有关贵任人员的责任分析和处理意见。请中国石油天然气集团公司按照干部管理权限落实对有关责任人员的行政处分决定,公布处理结果。

四、同意《报告》提出的防范措施建议。乌鲁木齐石油化工总厂要切实落实防范措施,汲取事故教训,确保安全生产。

五、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司应尽快解决1.27兆帕抽汽逆止阀铰制孔螺栓与阀臂装配尺寸不合理、阀管制造不符合图纸要求的问题,优化产品结构设计,进一步健全质量保证体系。认真检查在用的1.27兆帕抽汽逆止阀装配尺才和阀管制造情况,对存在间题的要与用户协商,尽快整改,避免发生同类事故。

关于责任人员行政处分和事故防范措施落实情况,在用1.27兆帕抽汽逆止阀的检查和整改情况,请报国家经贸委。

国家经济贸易委员会 一九九九年十暑月十二日

关于报送《乌鲁木齐石油化工总厂热电厂3号汽轮发电机组“2·25”特别重大事故调查报告》的报告(中油质字[1999]第279号)

国家经济贸易委员会:

1999年2月25日,我集团公司所属乌鲁木齐石油化工总厂热电厂3号汽轮发电机组发生“飞车”事故。根据国家经贸委安全生产局《关于调查乌鲁木齐石化总厂“2·25”事故的函》(安全[1999]14号)的要求,我们组成了以主管安全生产的副总经理黄炎为组长,新疆维吾尔自治区经贸委、新疆电力公司及我集团公司有关专家为成员的事故调查组(名单见附件3)。调查组依据有关规定,对事故进行了认真调查,并完成了调查报告。经商新疆维吾尔自治区同意,现将《乌鲁木齐石油化工总厂热电厂3号汽轮发电机组“2·25”特别重大事故调查报告》报上,请审查。

我集团公司将认真吸取乌鲁木齐石油化工总厂“2·25”事故的教训,按照中央领导同志关于搞好安全生产的指示精神和国家有关规定举一反三,加强内部安全管理,强化员工素质培训,减少和避免各类重特大事故的发生。

附件一:《关于调查乌覆木齐石化总厂“2·25”事故的函》

附件二:《乌鲁木齐石油化工总厂热电厂3号汽轮发电机组“2·25”特别重大事故调查报告》 附件三:事故调查组人员名单(略)

中国石油天然气集团公司 一九九九年六月九日

附件一

关于调查乌鲁木齐石化总厂“2.25”事故的函 安全[1999]14号

中国石油天然气集团公司:

1992月25日,中国石油天然气集团公司乌鲁木齐石油化工总厂热电厂3号汽轮发电机组发生“飞车”事故(以下简称“2·25”事故),直接经济损失上千万元,属特别重大事故,应按《特别重大事故调查程序暂行规定》(国务院令34号)办理。

鉴于目前情况特殊,“2.25”事故的调查工作,经商国家石化局、新疆自治区政府有关领导,先由中国石油天然气集团公司按规定组织调查工作。同时,可请新疆自治区经贸委、电力局派员参加。调查结果报国家经贸委。

国家经渗贸易委员会 一九九九年三月三日

附件二:

乌鲁木齐石油化工总厂热电厂3号汽轮发电机组“2·25”特别重大事故调查报告

1999年2月25日凌晨1时40分左右,中国石油乌鲁本齐石油化工总厂(以下简称乌石化)热电厂3号发电机一变压器组污闪,3号汽轮发电机组甩负荷。在当班操作人员进行事故处理时,发生汽轮机超速飞车的设备事故,同时发电机及机组油系统着火。事故无人员伤亡,设备直接经济损失1916万元。

乌石化热电厂3号汽轮发电机组的汽轮机为哈尔滨有限责任公司生产的CC50—8.83/4.02/1.27型高压双缸双抽冷凝式汽轮机,发电机为哈尔滨电机厂生产的QF—60—2型发电机,总成设计为西北电力设计院,安装、调试由新疆电力安装公司承担,投产日期为1997年1月30日。1998年5月12日至6月18日进行了鉴定性大修。

事故发生后,新疆维吾尔自治区副主席吾甫尔·阿不都拉、中国石油天然气集团公司总经理马富才同志于当日赶赴现场,对防止事故扩大、尽快恢复生产和组织事故调查提出要求。国家经贸委安全生产局也派人赶赴现场,对事故调查作出具体安排。根据国家经贸委安全生产局《关于调查乌鲁木齐石油化工总厂“2·25”事故的函》(安全[1999]14号)的要求,中国石油天然气集团公司组成了以主管安全生产工作的副总经理黄炎为组长,中国石油天然气集团公司、新疆维吾尔自治区经贸委、新疆电力公司有关专家为成员的事故调查组。事故调查组按照国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》(国务院令第34号)和国家经贸委《关于特别重大事故调查处理和批复工作有关问题的通知》(国经贸安全[1999]5号)精神,于2月26日进驻乌石化,经过为期14天的事故调查、取证和分析,查明了事故的原因。现报告如下:

一、事故经过

1999年2月25日,乌石化热电厂汽机车间主任薛良、副主任顾宗军与汽机车间15名工人当班,其中3号汽机组由司机曹磊、副司机黄汉添和马新俊值班。

凌晨1时37分48秒,3号发电机一变压器组发生污闪,使3号发电机组跳闸,3号机组电功率从41MW甩到零。汽轮机抽汽逆止阀水压联锁保护动作,各段抽汽逆止阀关闭。转速飞升到3159r/min后下降。曹磊令黄汉添到现场确认自动主汽门是否关闭,并确认转速。后又令马新俊启动交流润滑油泵检查。薛良赶到3号机机头,看到黄汉添在调整同步器。薛良检查机组振动正常,自动主汽门和调速汽门关闭,转速2960r/min,认为是污闪造成机组甩负荷,就命令黄汉添复位调压器,自己去复位同步器。由办公室赶至3号机控制室的顾宗军,在看到3号控制屏光字牌后(3号机控制盘上光字牌显示“发电机差动保护动作和“自动主汽门关闭”),向曹磊询问有关情况,同意维持空转、开启主汽门,并将汽机热工联锁保护总开关切至“退除”位置。随后顾宗军又赶到3号机机头,看到黄汉添正在退中压调压器,就令黄汉添去复位低压调压器,自己则复位中压调压器。黄汉添在复位低压调压器时,出现机组加速,机头颤动,汽轮机声音越来越大等异常情况(事后调查证实是由于低压抽汽逆止阀不起作用,造成外管网蒸汽倒流引起汽轮机超速的)。薛良看到机组转速上升到3300r/min时,立即手打危急遮断器按钮,关闭自动主汽门,同时将同步器复位,但机组转速仍继续上升。薛良和马新俊又数次手打危急遮断器按钮,但转速依然飞速上升,在转速达到3800r/min时,薛良下令撤离,马新俊在撤退中,看见的转速为4500r/min。

约1时40分左右,3号机组发生超速飞车。随即一声巨响,机组中部有物体飞出,保温棉渣四处散落,汽机下方及冷油器处起火。乌石化和热电厂领导迅速赶至现场组织事故抢险,并采取紧急措施对热电厂的运行设备和系统进行隔离。于凌晨4:20将火扑灭,此时,汽轮机本体仍继续向外喷出大量蒸汽,当将1.27MPa抽汽供外网的电动门关闭后,蒸汽喷射随即停止。

二、事故性质及原因

经调查,这是一起由于关键设备存在隐患及事故应急处理时无序操作导致飞车的责任事故。主要原因如下:(一)1.27MPa抽汽逆止阀阀碟铰制孔螺栓断裂使阀碟脱落,抽汽逆止阀无法关闭,是机组超速飞车的主要直接原因。

通过调查表明,3号机发生超速飞车是在按正常程序恢复生产,复位低压调压器时,由于外管网低压蒸汽倒流进入汽轮机所引起的。根据对1.27MPa抽汽逆止阀解体检查和鉴定结果证实,造成低压蒸汽倒流的原因是:抽汽逆止阀铰制孔螺栓断裂,阀碟脱落,致使该逆止阀无法关闭。

(二)运行人员在发电机差动保护动作后,应先关闭抽汽电动门后解列调压器。但依据制造厂资料编制的规程有关条款模糊不清,未明确上述操作的先后顺序,3号机组操作人员对操作顺序不明确;同时操作时主观相信抽汽逆止阀完好,未关闭电动门就解列调压器,造成实际上的无序操作,是机组超速飞车的次要直接原因。

(三)在事故处理中,司机曹磊在关闭抽汽电动门时投有确认阀门关闭情况,低压抽汽电动阀系统实际处于开启状态,使之与阀碟脱落的低压蒸汽逆止阀形成通道,导致低压蒸汽倒流,是飞车的间接原因(事故详细原因分析及责任者的划分见附件)。

三、对事故责任人的处理建议

(一)依据事故责任划分的结论,并依照有关条例规定,由国家经济贸易委员会对事故责任单位哈尔滨汽轮机有限资任公司的有关责任人员提出具体的事故处理意见。

(二)依据事故责任划分的结论,并依照有关规定,对乌石化有关事故责任人员提出如下处理意见: 1.对车间主任薛良给予撤销车间主任、开除厂籍、留厂察看一年处分; 2.对车间副主任顾宗军给予行政撤职处分; 3.对3号机司机曹磊给予行政记大过处分; 4.对副司机黄汉添给予行政记大过处分; 5.对副司机马新俊给予行政记过处分;

6.热电厂总工程师周万松对规程中有关条款模糊不清和对生产中存在的安全技术问题负有全面领导责任,给予行政记大过处分; 7.热电厂安全生产副厂长马军生,对全厂的安全生产负有直接领导责任,给予行政记大过处分; 8.热电厂厂长陈世全,应对此次事故负直接全面领导责任,给予行政降级处分;

9.乌石化安全生产副厂长王庭富,对总厂安全生产负有直接领导责任,给予行政记过处分;

10.乌石化厂长王永明作为企业安全生产第一责任人,应对总厂安全生产负全面领导责任,给予行政警告处分。

(三)建议乌石化对在管理、监督、审查、检修、维修及培训教育方面负有责任的其他人员按有关规定给予必要的行政处分。

四、改进措施

通过调查,我们认为,乌石化应认真吸取此次事故的教训,采取以下改进措施:

(一)乌石化要组织全厂各级领导和职工进一步学习贯彻江泽民总书记对安全生产工作所作的一系列重要指示和国家有关安全生产的规定和文件,结合这次事故的教训,教育各级领导干部和职工,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,切实强化安全生产“责任置于泰山”的意识,强化安全保生产,安全保效益,安全保稳定的观念,使广大职工自觉地把安全生产工作纳入到企业的生存和发展大局之中,尽快扭转安全工作的被动局面。

(二)进一步完善和落实各级安全生产责任制,真正做到安全生产人人有责。要严格执行岗位责任制,严格理顺生产操作程序,既要防止不到位,也要防止越位,职责必须明确。(三)改进设计方案,不断完善汽轮发电机组的保护系统。抽汽式凝汽机组的调节保安系统,应保证在汽轮发电机组甩负荷和故障停机的任何情形下,除应当迅速关闭主汽门调速汽门外,还应同时关闭与抽汽关联的调速汽门(或旋转隔板),以防抽汽逆止阀不严,由外网蒸汽倒汽造成机组超速飞车。在热工保护方面,为防止抽汽逆止阎不严,建议应考虑装设关闭时间小于1秒的快关阀,接人抽汽水压联锁保护中,以实现抽汽水压联锁保护双重化。为防止运行人员事故时误操作,将抽汽供热电动门接入热工保护的抽汽水压联锁保护中。当发生发电机跳闸甩负荷或发电机故障停机时,不但关闭抽汽逆止阀,同时还关闭供热电动门以切断汽源,防止汽轮机抽汽倒汽引起飞车事故。

(四)建立健全汽轮发电机热工联锁保护、定期试验制度和试验方法,确保热工连锁保护完好。完善定期试验制度以明确热工连锁保护,明确维护和试验人员与汽轮发电机组运行人员的责任,采取从保护热工联锁保护源头实际发讯的试验方法,避免由人为短接接点的方法做试验不能充分保证热工保护整体动作可靠的问题。

(五)加强设备基础管理。要规范设备检修,建立完善的设备检修记录。对重点要害部位和关键设备的防范措施,要逐项确认,逐级负责。

(六)依据企业标准制订程序,及时修订规程,完善和规范规程的编制、审核和批准责任制。特别要充实和细化生产操作中事故预案制定及发现异常情况时的应急处理措施,对规程中可能引起汽轮发电机超速飞车的关键部分要引起足够的重视,确保规程准确无误。(七)依靠计算机仿真技术,加强运行人员反事故能力的培训,努力提高运行人员的技术素质。

(八)切实加强对新建、改建和扩建以及检修项目的管理。在设备选型和工艺设计上严格把好质量关,在工程监理上严格把好验收关。不符合安全要求的坚决不放过。

(九)加大防污闪工作的力度,消除外绝缘故障,确保电网安全可靠。此次事故的起因是主变压器35kV侧瓷套管发生污闪,且在事故当日前后相继发生三次污闪,因此防污闪工作有待进一步加强。应采取多种防污闪措施并举的治理方法,如35kV瓷瓶应加装2片增爬裙,110kV应至少加装3片。更换普通绝缘子为防污闪绝缘子,同时刷防污闪涂料,有条件的可采用硅橡胶合成绝缘子和局部配电装置密闭。对穿墙套管采取提高一个电压等级的方法。对35kV和6kV系统为防止污闪原因造成单项接地时产生弧光接地过电压发展为接地短路故障,应尽可能采取自动性能较好的自动跟踪补偿的消弧线圈,以在系统运行方式变化时能有效的将接地电容电流限制在5A以内,充分发挥小电流接地系统的优越性,确保电网安全可靠。

附件:《事故详细原因分析及责任者的划分》

乌石化“2.25”事故调查组

组 长:黄炎

副组长:姜冠戎 副组长:庄翔 一九九九年五月二十五日

附件:

事故详细原因分析及费任者的划分

一、事故原因

(一)1.27MPa抽汽逆止阀阀碟铰制孔螺栓断裂使阀碟脱落,抽汽逆止阀无法关闭,是机组超速飞车的主要直接原因。

(二)运行人员在发电机差动保护动作后,应先关闭抽汽电动门后解列调压器,但依据制造厂资料编制的规程有关条款模糊不清,未明确上述操作的先后顺序,造成关闭抽汽电动门和解列调压器的无序操作,是机组超速飞车的次要直接原因。

(三)在事故处理中,司机曹磊在关闭抽汽电动门时没有确认阀门关闭情况,低压抽汽系统实际处于开启状态,使之与阀碟脱落的低压蒸汽逆止阀形成通道,是1.27MPa抽汽倒流飞车的间接原因。

二、事故原因分析

为分析事故原因,调查组反复多次进行了以下工作:1.现场观测、取证;2.查阅和分析原始记录、数据和资料;3.对事故当事人进行询问和笔录;4.解体设备;5.对关键设备和电汽机热工保护系统进行试验和测试;6.综合分析讨论。结果如下:

(一)通过对事故当事人的调查表明,3号机超速飞车是发生在复位低压调压器时。根据对1.27MPa抽汽逆止阀解体检查和鉴定结果证实:抽汽逆止阀铰制孔螺栓断裂,阀碟脱落,致使该逆止阀无法关闭。证实3号机超速飞车是由于逆止阀无法关闭,造成1.27MPa蒸汽倒汽引起。

1.机组在保护动作后,自动主汽门、调速汽门关闭,转速升到3159r/min后,最低转速降至2827r/min,历时约3分钟,这说明自动主汽门、调速汽门是严密的,该机调节系统动作正常。

2.发电机差动保护动作,机组转速上升到3159r/min,后降至最低时2827r/min;机组挂闸,开启自动主汽门,此时同步器在15.6mm,高压调速汽门没有开启,解列调压器,转速飞升到3300r/min ;打闸后,自动主汽门关闭,转速仍继续上升,最后可视转速为4500r/min;经现场确认:自动主汽门和高压调速汽门关闭严密。说明主汽系统对机组超速没有影响。

3.通过现场设备解体检查确定:4.02PMa抽汽逆止阀严密。4.02MPa蒸汽无法通过中压抽汽管道返汽至汽轮机。其他各段抽汽逆止阀经检查和鉴定均关闭严密。

(二)运行人员在发电机差动保护动作自动主汽门关闭后,未先确认抽汽电动门关闭就解列调压器,中压调速汽门和低压旋转隔板开启,因低压抽汽逆止阀无法关闭,致使1.27MPa抽汽倒汽至低压缸中造成机组超速飞车。

1.乌石化热电厂标准化委员会发布的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽轮机运行规程》规定,发电机差动保护动作,发电机故障跳闸和汽轮机保护动作时,应依照7.12款7.12.2条执行,按故障停机处理;故障停机处理步骤依照7.1.3款执行。该7.1.3.7规定:停止调整抽汽,关闭供汽门,解到列、低调压器。

2.乌石化热电厂标准化委员会发布的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽轮机启动运行规程》规定,汽轮发电机组负荷甩到零以后,调节系统不能维持空负荷运行,危急遮断器动作时,应依照7.10.1款7.10.1.2条中d项执行,解列中、低压调压器、关闭供汽门。此时,汽轮发电机组的状况与发电机差动保护动作后汽轮发电机组的状况完全相同,但《CC50-8.83/4.02/1.27型汽轮机运行规程》中的处理规程却与之相抵触。

3.哈尔滨汽轮机有限责任公司为乌石化热电厂提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽轮机运行维护说明书/112.003.SM》,对关闭供热门和解列中、低压调压器这两项操作的顺序未做出说明。

4.当发电机差动保护动作、发电机出口油开关跳闸时,电磁解脱阀动作,危急遮断滑阀动作,泄去自动关闭器油,自动主汽门关闭。综合滑阀NO.1下一次脉动油泄去,增大高、中、低压油动机错油门下三路二次脉动油的泄油口。同时,由于发电机出口油开关跳闸,超速限制滑阀动作,直接泄去高、中、低压油动机错油门下三路二次脉动油使高、中、低压油动机加速关闭,以防止甩负荷时机组动态超速过大,使机组能可靠地维持空转。超速限制滑阀动作约三秒后自动恢复原位。与此同时,调压器切除阀也接受油开关跳闸信号而动作;泄去NO.2、N0.3综合滑阀下脉冲油压,使其落至下止点,从而增大高压油动机滑阀下脉冲油排油口;高压油动机得以迅速关闭,有效地消除了调压器在甩负荷时出现的反调作用。但同时也减少了低压油动机下二次脉动油的泄油口和上述综合滑阀N0.1增大低压油动机错油门下二次脉冲油的泄油口的作用恰好相反。然而哈尔滨汽轮机有限责任公司提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽轮机调节保安系统说明书/112.002.SM》未对此作出说明,导致无法对低压旋转隔转板此时的启闭状态进行确认,给使用单位乌石化热电厂的有关人员判定上述情况下低压旋转隔板的启闭状态造成困难,在编制该型汽轮机运行规程中针对上述情况进行事故处理的有关条款时,误认为低压旋转隔板处于开启状态,因而无需对关闭电动抽汽门和解列调压器这两项操作规定先后顺序,给编制该型汽轮机运行规程造成误导。当发电机甩负荷时,汽轮机调节系统不能维持空负荷运行,危急遮断器动作时,也存在同样的问题。

5.乌石化热电厂标准化委员会在编写发布《CC50—8.83/4.02/1.27型汽轮机运行规程》时,编写、审核和批准等有关人员未就哈尔滨汽轮机有限责任公司提供的《CC50-8.83/4.0227型汽轮机启动维护说明书//112.003.SM》和《CC50—8.83/4.02/1.27型汽轮机调节保安系统说明书//112.002.SN》上述内容向哈尔滨汽轮机有限责任公司提出疑义。

(三)3号机低压抽汽逆止阀因铰制孔螺栓断裂阀碟脱落,使1.27MPa外网蒸汽通过低压抽汽管道返到低压缸中,这是导致机组超速飞车的主要直接原因。在中低压调压器复位后,即机组在纯凝工况下,手打危急遮断器时,只能使自动主汽门和高压调速汽门关闭,中压调速汽门和低压旋转隔板不能关闭,无法将返汽量限制至最小,因而不能避免机组超速飞车。

(四)司机鲁磊在出现“发电机差动保护动作”和“自动主汽门关闭”信号后,进行停机操作。在DCS圆面上关闭各段抽汽电动门,但没有对电动门关闭情况进行确认,使1.27MPa蒸汽倒流至汽轮机低压缸成为可能(实际事故中1.27MPa抽汽三个电动门均在开启状态)。(五)副司机黄汉添没有准确地向汽机车间主任薛良反映机组的真实情况。

(六)汽机车间主任薛良和运行副主任顾宗军在事故发生时及时赶到现场是尽职尽责的行为。但违章代替司机与副司机操作,造成关闭抽汽电动门和解列调压器的无序操作。

三、事故责任划分

(一)机组超速飞车的主要直接原因是1.27MPa抽汽逆止阀铰制孔螺栓断裂使阀碟脱落,抽汽逆止阀无法关闭。抽汽逆止阀铰制孔螺栓的断裂原因是该项事故责任划分的关键。

事故调查时,在1.27MPa水平布置的抽汽管道内沿抽汽流向距抽汽逆止阀约l0余米处的抽汽电动门前找到了铰制孔螺栓断裂部分。中国科协工程联失效分析和预防中心石油管材与装备分个L1对该螺栓残样进行了试验分析得出如下结论: 1.断口微观形貌分析结果证实,螺栓为疲劳断裂;

2.螺栓残样化学成分分析结果表明螺栓材料为1Cr13,符合制造厂技术条件要求;

3.力学性能试验结果表明,除硬度实验值为160HB(技术条件197-229HB)偏低外,其他指标符合工厂技术条件要求; 4.螺栓残样金相组织为回火索氏体十铁索体,属于正常调质状组织;

5.宏观断口具有疲劳断裂特征,断口形貌分为两部分,即疲劳区和瞬断区。疲劳裂纹起源于外表面,具有多源特征,形成的疲劳区呈圆环状,表面平坦;光滑,呈黑色。瞬断区位于中心部位,呈椭圆状,表面蛆糙,基本呈现黑色和黄褐锈色。疲劳区和瞬断区交界处可见明显的同心圆疲劳辉纹; 6.断口附近截面尺寸与螺栓其他部位截面尺寸一致。螺栓中部有51~64mm长度范围的磨损区,有啃咬痕迹。

根据中国科协工程联失效分析和预防中心石油管材与装备分中心的上述试验分析的结论,该螺栓残样的尺寸、化学成分和力学性能符合工厂技术条件要求。可确认该螺栓为1.27MPa抽汽逆止阀铰制孔螺栓的断裂部分。

参阅哈尔滨汽轮机有限责任公司为事故调查组提供的1.27MPa抽汽逆止阀的装配图和铰制孔蛹栓加工图(哈尔滨汽轮机有限责任公司《1.27MPa抽汽逆止阀铰制子孔螺栓加工图》和《1.27MPa抽汽逆止阀装配图》)可以看出:螺栓依靠两只螺帽紧固。图上未提出螺栓装配的其他技术要求,也未见任何其他螺帽止退措施。由此推断,两只螺帽上紧后,当1.27MPa抽汽的正常运行中进行切投时,由于温度变化,出现交变热应力,引起该螺栓应力集中区发生疲劳断裂。(从铰制孔螺栓加工图中螺杆台阶处的尺寸与铰制孔螺栓断裂处尺寸基本吻合)。

中国科协工程联失效分析和预防中心石油管材与装备分中心的试验分析中关于宏观断口的结论还证实,铰制孔螺栓外貌和断口处没有其他损伤。可排除安装和检修维护人员在安装检修时因安装检修工艺问题造成的螺栓损伤。

综上分析可以认定,该型抽汽逆止阀的设计采用铰制孔螺栓固定阀碟,并且未采用其他螺帽止退措施,使铰制孔螺栓在抽汽逆止阀的正常运行工况下,承受材质不能允许的交变应力,导致铰制孔螺栓疲劳断裂。

基于对铰制孔螺栓断裂原因的分析,该项事故资任的主要责任是制造厂家哈尔滨汽轮机有限资任公司的产品设计责任。哈尔滨汽轮机有限资任公司的有关设计、审核和批准人员应共同承担该项事故责任。

使用单位乌石化应承担因检修维护不到位,未及时发现和消除抽汽逆止阀铰制孔颊栓断裂阀碟脱落这一重大事故隐患的责任。

在1998年10月19日进行的1.27MPa抽汽逆止阀阀门检修记录上,没有阀门的关键部位铰制孔螺栓的检修记录,“阀门严密性实验”一栏空白。只进行了液控头动作实验,试验结果正常。在“其他记事”一栏记录“10月24日晚开机前试验,逆止阀动作试验合格”。于1998年5月至6月进行的3号汽轮发电机组鉴定性大修。未对1.27MPa抽汽逆止阀进行解体鉴定性大修,属于检修漏项。乌石化热电厂负有设备检修计划审核管理职责的有关人员对此负有设备检修计划审核管理责任。

(二)造成机组超速飞车的次要直接原因是依据制造厂资料编制的规程有关条款模糊不清,未明确关闭抽汽电动门和解列调压器操作的先后顺序,造成无序操作。该项事故责任应划分为两部分:其一是制造厂哈尔滨汽轮机有限责任公司为乌石化热电厂提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽轮机调节保安系统说明书//112.002.SM》中,当发电机差动保护动作、发电机出口油开关跳闸时及发电机甩负荷、汽轮机调节系统不能维持空负荷运行危急遮断器动作时,未对关键部件-低压旋转隔板的启闭情况做出说明,给使用单位乌石化热电厂的有关人员判定上述情况下低压旋转隔板的启闭状态造成困难,在编制该型汽轮机运行规程中针对上述情况进行事故处理的有关条款时,误认为低压旋转隔板处于开启状态,因而无需对关闭电动抽汽门和解列调压器这两项操作规定先后顺序。同时厂家提供的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽轮机启动维护说明书//112.003.SM》中,对事关机组能否安全运行的关闭抽汽电动供热门和解列中、低压调压器这两项操作的顺序未做出说明。因此制造厂家哈尔滨汽轮机有限责任公司应对此负主要直接责任。其二是乌石化热电厂的规程编写、审核和批准等有关人员未就哈尔滨汽轮机有限责任公司提供的《CC50—8.83/4.02/1.27型汽轮机启动运行维护说明书//112.003.SM》和《CC50—8.83/4.02/1.27型汽轮机调节保安系统说明书//112.002.SM》上述内容向哈尔滨汽轮机有限责任公司提出疑义。应对此负有次要直接责任。

哈尔滨汽轮机有限责任公司的《CC50-8.83/4.02/1.27型汽轮机调节保安系统说明书//112.002.SM》和《CC50-8.83/4.02/1.27型汽轮机启动维护说明书//112.003.SM》的编写、审核和批准人员对此共同负有主要直接责任。

乌石化热电厂的规程主要编写、审核和批准人员对此共同负有次要直接资任。

(三)机组超速飞车的次要直接原因的另一方面是运行人员在发电机差动保护动作后进行事故处理操作时,应先关闭抽汽电动门后解列调压器。该项事故责任应由参与事故指挥和操作的人员共同承担。

指挥并参与操作的汽机车间主任薛良,在未从3#并汽轮发电机组当班司机曹磊处全面了解机组状况的情况下(仅从不对汽轮发电机组主设备负责的副司机黄汉添处了解机组的非全面情况),就指挥并违章代替司机与副司机操作。指挥副司机黄汉添进行解列中、低压调压器的操作前未核实抽汽电动门关闭与否,是造成关闭抽汽电动门和解列调压器无序操作的主要事故责任者。

副司机黄汉添违章接受汽机车间主任薛良的错误指令,而且未提出任何异议。是造成不正确操作的直接事故责任者。

汽机车间运行副主任顾宗军,在控制室内,虽了解机组的全面情况,但未确认抽汽电动门关闭与否就在看到副司机黄汉添进行解列中压调节器操作时,不但不对其操作进行制止,反而代替其进行该项操作,且指挥黄进行解列低压调压器操作。是造成事故不正确操作的直接事故责任者。(四)司机曹磊在关闭抽汽电动门时,没有确认电动阀门是否关闭,对机组飞车负有直接责任。

(五)热电厂总工程师周万松对热电厂生产中的安全技术问题全面负责。负责审核热电厂安全技术规程。应对规程中有关条款模糊不清和对生产中存在的安全技术问题负有领导责任。

(六)热电厂生产副厂长马军生,对全厂的安全生产具体负责。在检查各单位安全生产规章制度的建立和执行情况方面,以及在组织制订、修订和审定安全规章制度、安全技术规程方面应负有直接领导责任。

(七)热电厂厂长陈世全,是热电厂安全生产第一责任人,对热电厂的安全生产全面负责。在负责落实各级安全生产责任制和组织审定并批准热电厂安全规章制度、安全技术规程和安全技术措施方面,存在未尽职尽责之处,应对此次事故负全面领导责任。(八)乌石化安全生产和设备副厂长王庭富,对安全生产和设备管理负有领导责任。(九)乌石化厂长王永明作为企业安全生产第一责任人应对安全生产负全面领导责任。

第五篇:背压汽轮机组工期进度安排

背压汽轮机组工期进度安排

2014年元月1号汽轮机组解体检修;

2014年元月15号除氧器水箱及安装达到安装条件(12米层);

2014年2月1号汽机主厂房达到汽机安装条件; 2014年2月5号汽轮发电机基础验收放线; 2014年2月8号垫铁研磨;

2014年2月10号垫铁厚度加工;

2014年2月15号汽轮机下缸就位;

2014年2月30号汽轮机扣缸,油系统管道安装; 2014年3月25号汽轮机辅机安装结束,油系统开始; 2014年4月20号达到试运条件。

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