数控维修方面工作总结(共五则范文)

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第一篇:数控维修方面工作总结

个人工作总结

时间一晃而过,转眼间三个月的实习期已经接近尾声,首先感谢公司领导给了我这次工作和学习的机会,是您延续了我再次发展的梦想。

在这段时间里你们给于了我太多的宽容,支持和帮助,在感谢你们的同时,也为我有幸成为----XXX公司 的一份子而惊喜万分!在这两个多月的时间里,在领导和同事们的关怀和指导下,通过自身的不懈努力,和加上以前一直从事同行业工作,我已经适应了这里的生活和工作环境,对工作也逐渐进入了状态。我对我这段时间的工作总结如下: 入职以来,一直担任技术部数控机床维修员一职。在这期间有表现好的时候,也有犯错误的时候,特别是在维修机床方面,由于对设备的不熟悉,工作经验少,再加上这里的设备比较杂,在抢修过程中比较慢,耽误车间生产,但通过向一些有经验的同事学习,在后期的工作中逐步得到了改善,在他们那里能够学到在其他地方学不到的东西,所以他们成为了我的良师益友。加强理论和专业知识学习,不短提高自身综合素质,严格履行岗位职责,努力做好本质工作。进公司以来,本人很快的就掌握和熟悉了本岗位工作的要求和工作技巧,基本做到了按照公司的基本制度和工作流程做事。厉行节约,杜绝浪费。忠于职守,严格做好保密工作。由于我们是新成立的公司,俗话说:“万事开头难”,我想我们公司也不会例外,所以我们要把节约重视起来,我们要把节约放到每一个工作细节中去,从小事做起。我们技术部现在已经有了备件采购单,耗材领用单等手续。我们是属于服务型企业,我们的客户是军工单位,所以我们要严格执行保密工作,保证做到不泄露客户的任何秘密。

从试用期开始,我已经完全进入了工作角色,真正站上了这个工作岗位,在这段时间里,我有机会利用以前的所学和工作经验去解决和处理问题,也有机会发现自身不足,获取新的知识,促使我将书本上的东西与理论想结合,使我不短的学习进步。

通过这段时间的工作,我也发现了很多存在的问题:工作中还有很多东西需要学习和改进,技术方面需要不断的充电,完善自己,不断进步。工作经验少,见到的东西也少,有时候分析问题不够透彻,容易导致把问题和实际有些偏差。工作中不够认真细致,比较毛躁,容易出一些不该发生的错误。在今后的工作中,我会时刻注意自己的不足,努力克服不足,改正缺点,发扬优点,虚心请教,不耻下问。不断提高自身的工作能力。圆满的完成技术部以及公司的各项工作任务。

在此我提出转正声请,希望能够以一名正式员工的身份开展工作。为公司创造价值,同公司一起展望美好未来!

员工:XXX

2010年11月12日

第二篇:数控维修方面工作总结

个人工作总结

时间一晃而过,转眼间2个月的实习期已经接近尾声,首先要感谢公司领导给了我这次工作和学习的机会。

在这段时间里公司领导及同事给于了我太多支持和帮助,在感谢你们的同时,也为我有幸成为军工国企----XXX公司 的一份子而感到自豪!在这两个多月的时间里,在领导和同事们的关怀和指导下,通过自身的不懈努力,和加上在宜都同行业的培训工作中,我已经适应了这里的生活和工作环境,对工作也逐渐进入了状态。我对我这段时间的工作总结如下:

1、入职以来,我从事数控加工中心的工作,这是一种功能较全的数控加工机床,加工精度较高。在这期间有表现好的时候,也有犯错误的时候,特别是在维修机床方面,对设备的不熟悉,工作经验少。我不懂就问,向同事学习、自己摸索实践。在后期的工作中逐步得到了改善,学习了很多东西,也锻炼了自己,经过不懈的努力,使工作水平有了长足的进步。能够顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。

2、加强理论和专业知识学习,不短提高自身综合素质,严格履行岗位职责,努力做好本职工作。有主次的先后及时的完成各项工作。掌握和熟悉了本岗位工作的要求和工作技巧,基本做到了按照公司的基本制度和工作流程做事。、厉行节约,杜绝浪费。由于我们的公司正在一个新的发展阶段,俗话说:“万事开头难”。我们要从小事做起从自己做起,不仅工作要认真细心还要遵循节约的原则。先用大材料,工序由简单到复杂,材料逐步减小来减少原材料,降低成本。为公司建设做出贡献。

4、敬岗爱业。干车工,不仅辛苦而且枯燥。手掌磨起了茧,每天对着机床也说不了几句话。但是我们要热爱自己的本职工作,坚守螺丝钉的精神,正确认真的对待每一项工作。我在工作中也总结到,干车工的最好配一副眼镜,铁屑飞起来比较危险,在认真工作的同时也要注意安全。认真遵守劳动纪律,保证按时出勤,不迟到不早退。坚守岗位,对于需要加班完成工作,不推脱不搪塞不抱怨,要加班加点保质保量,保证工作能按时完成。

5、忠于职守,严格做好保密工作。从我来到公司第一天,培训的不是任何关于技术的课程,而是对我们工作的性质和责任做了讲解。我们是军工单位,所以我们要严格执行保密工作,保证做到不泄露任何秘密。一个人的职业道德与能力同样重要!

6、团结协作。在这样一个集体,我们工人的力量更要团结。不仅要本着“把本职工作做的更好”这样一个目标,为了工作的顺利进行及部门之间的工作协调,更要积极配合其他同事做好工作。

从试用期开始,我已经完全进入了工作角色,真正站上了这个工作岗位。通过这段时间的工作,我也发现了很多存在的问题:工作中还有很多东西需要学习和改进,技术方面需要不断的充电,完善自己。

在今后的工作中,我会时刻注意自己的不足,努力克服不足,虚心请教,不耻下问。不断提高自身的工作能力,圆满的完成各项工作任务。

谢谢大家!

**部

王勤

*年*月*日

第三篇:数控设备维修工作总结

专业技术工作总结

宣化工程机械股份有限公司

本人2001年6月毕业于太原重型机械学院自动化科学与控制工程系,获得学士学位,并于同年7月在宣化工程机械股份有限公司参加工作。

进入公司后,我首先在机修分厂进行为期半年的见习工作。这是我第一次真真切切地走入了工厂,在这里,我看到了书本上讲的实物,对理性知识有了感性认识,而且在各位师傅的热心帮助下,我很快地进入了工作状态,使自己从一名学生成长为一名可以为公司作贡献的技术员。在机修分厂实习的半年里,我跟着师傅们一起参与对许多机床的电气改造,共同完成电气图的设计,电气柜的配制,设备的安装调试等;而后,我被安排到大件分厂实习,大件分厂有许多尖端设备,包括MCR-A、MCR-B五面体及BX110P加工中心等,我了解了这些设备的系统配制及电气线路分布。一年的见习工作,我收获颇丰,为我以后更好的工作奠定了良好的基础。

2002年8月,我圆满地完成了见习期任务,被分配到规划装备部数控维修组工作。数控维修组负责全公司数控、数显设备的维修、大修、安装、调试、改造任务。部门领导和师傅们给了我很大的支持和帮助。我积极参与各种设备的维修工作,遇到问题虚心地向组里的师傅们请教,在他们的大力支持下,我由简到难,逐步熟悉各种设备的系统配制及设备的外围结构,在维修的过程中增长了知识,我努力工作,争取为公司做出更大的贡献。

数控机床属于高科技密集型产品,数控技术的复杂性、综合性加大了数控设备维修改造工作的难度,数控机床的故障诊断及维修在内容、手段和方法上,与传统机床的故障诊断及维修有很大区别,对从事数控机床的维修人员素质提出了更高的要求。在分配到数控组五年多的时间里,通过自己的再学习,使自己的技术水平有了很大的提高,由于数控设备是企业生产经营的关键设备,由于其出现故障而造成企业不能正常生产,造成的损失是难以弥补的。因此数控机床的维修工作至关重要,对全公司正常生产起着关键性作用,所以对日常的维修、大修工 1

作,加工中心日常维护保养工作,我都是兢兢业业,一丝不苟。

在日常维修方面:

几年来我负责大件分厂BX110P加工中心、MCR-A、MCR-B五面加工中心、齿轮分厂FV-1200加工中心、以及下料分厂ATC-3700板材加工中心,SGS3000火焰切割机以及其它分厂全机能和经济型数控机床的维修和保养,维修量达百余台次,很好地保证了生产一线对设备的使用要求。同时在工作中不断总结经验,针对我公司数控设备使用情况,进行周巡视、月维护的管理方式,有效地延长了数控设备的使用寿命。

MCR-A、MCR-B五面体加工中心、下料分厂ATC-3700板材加工中心是公司新引进的具有世界先进水平的数控加工设备,技术含量高,控制系统复杂,是我公司生产主机的关键性设备,它能否正常运行,直接关系到全公司生产任务的完成情况。所以,在平时不忙的时候,我就经常翻阅这些设备的资料,每当设备发生故障时,我都及时赶到现场,认真分析故障原因,并进行记录,用最短的时间排除故障,使设备迅速恢复正常运行,例如MCR-A五面体加工中心Y、Z轴润滑报警,报警可复位掉,我们查阅资料知道润滑泵隔20多分钟就给导轨自动润滑一次,手动方式也可润滑,据操作者反映设备出故障之前特费油,我们根据报警和操作者反映的情况,先查各种输入信号正常,而后查润滑电机也正常,最后根据梯图发现润滑过程中有的信号不正常,说明有条件不满足,拆开罩子仔细观察发现油杯漏油,压力达不到,故产生润滑报警,我们更换了油杯之后,设备正常运转;下料分厂ATC-3700传感器损坏引起的故障,我们根据梯图仔细分析故障原因,从而解决问题;还有齿轮分厂的PW1200数控车床,这些设备是厂家的库存,在买来之前闲置时间长,电气元件老化、系统和外围时而发生故障,而这种故障点又很难找到,但是我并没有向困难妥协,总是认真地去寻找故障点,从而解决故障,满足使用部门的生产要求,保证了生产的正常运行。

安装调试方面:

2002年后半年,我参加了西厂用变频技术改造锅炉灰水处理工程,采暖锅炉是耗水大户,水资源的回收和利用是企业降耗增效工作的一个重点,将变频技术引入锅炉灰水处理工程改造,既做到了烟尘排放达标,又使水资源得到充分回收

利用。引用变频技术改造灰水处理工程的完成,节约了大量水费开支,改造前每小时25t,改造后降至每小时0.3t,经净化后回流的清水PH 〉6.5,达到了工业用水标准。

同年底我还参与了对大件分厂购入的二手设备俄罗斯数显镗床进行电气线路的设计和电气柜的配置,改造成功,提高了设备精度,节约了开支。

设备改造更新方面:

利用广州经济型数控系统GSK928TE,为我公司大件分厂改造经济型数控车床。这台车床主要负责公司产品连接套的粗加工,是重要设备,利用经济型数控系统改造旧车床,是中小型企业充分发挥设备效能,促进设备资源有效利用的重要手段。在改造过程中,本人主要负责电气控制线路的设计与连接,根据产品零件加工的要求,对系统参数和伺服参数作了调整,既有效保证了使用的技术要求,又充分发挥了系统本身的各项功能。改造后的车床具有运行稳定,操作方便,控制精度高等优点。这台设备投产后,使用情况很好,大大提高了生产效率。

其它方面:

2003年,公司为数控维修组配置了在线测试仪,此仪器是张宣地区第一台在线维修测试仪器,在国内也处于先进水平,此仪器的配备,使我们达到了板级维修,我们利用该测试仪检测、维修多台设备的电路板,从而为公司节约了维修费用。

2005年我还参加了继续再教育,学习了PRO/E软件之INTRCOLINK、《网络经济与电子商务》、《WTO与重点行业发展》、《精益生产知识培训》,并学习合格,2006年还学习了创新能力教程,并取得了合格成绩。

2007年我所撰写的两篇论文《利用系统标志位诊断数控车床故障一例》在国家级刊物《设备管理与维修》及《用变频技术改造锅炉灰水处理工程》在国家级刊物《电气时代》杂志上发表。

在今后的工作中,我会继续努力,更加认真地工作,在自己的工作岗位上创造价值,为公司更好地发展贡献自己的力量。

第四篇:数控设备维修工作总结

数控设备维修工作总结

本人20xx年6月毕业于太原重型机械学院自动化科学与控制工程系,获得学士学位,并于同年7月在宣化工程机械股份有限公司参加工作。

进入公司后,我首先在机修分厂进行为期半年的见习工作。这是我第一次真真切切地走入了工厂,在这里,我看到了书本上讲的实物,对理性知识有了感性认识,而且在各位师傅的热心帮助下,我很快地进入了工作状态,使自己从一名学生成长为一名可以为公司作贡献的技术员。在机修分厂实习的半年里,我跟着师傅们一起参与对许多机床的电气改造,共同完成电气图的设计,电气柜的配制,设备的安装调试等;而后,我被安排到大件分厂实习,大件分厂有许多尖端设备,包括MCR-A、MCR-B五面体及BX0P加工中心等,我了解了这些设备的系统配制及电气线路分布。一年的见习工作,我收获颇丰,为我以后更好的工作奠定了良好的基础。

20xx年8月,我圆满地完成了见习期任务,被分配到规划装备部数控维修组工作。数控维修组负责全公司数控、数显设备的维修、大修、安装、调试、改造任务。部门领导和师傅们给了我很大的支持和帮助。我积极参与各种设备的维修工作,遇到问题虚心地向组里的师傅们请教,在他们的大力支持下,我由简到难,逐步熟悉各种设备的系统配制及设备的外围结构,在维修的过程中增长了知识,我努力工作,争取为公司做出更大的贡献。

数控机床属于高科技密集型产品,数控技术的复杂性、综合性加大了数控设备维修改造工作的难度,数控机床的故障诊断及维修在内容、手段和方法上,与传统机床的故障诊断及维修有很大区别,对从事数控机床的维修人员素质提出了更高的要求。在分配到数控组五年多的时间里,通过自己的再学习,使自己的技术水平有了很大的提高,由于数控设备是企业生产经营的关键设备,由于其出现故障而造成企业不能正常生产,造成的损失是难以弥补的。因此数控机床的维修工作至关重要,对全公司正常生产起着关键性作用,所以对日常的维修、大修工作,加工中心日常维护保养工作,我都是兢兢业业,一丝不苟。

在日常维修方面:

几年来我负责大件分厂BX0P加工中心、MCR-A、MCR-B五面加工中心、齿轮分厂FV-200加工中心、以及下料分厂ATC-3700板材加工中心,SGS3000火焰切割机以及其它分厂全机能和经济型数控机床的维修和保养,维修量达百余台次,很好地保证了生产一线对设备的使用要求。同时在工作中不断总结经验,针对我公司数控设备使用情况,进行周巡视、月维护的管理方式,有效地延长了数控设备的`使用寿命。

MCR-A、MCR-B五面体加工中心、下料分厂ATC-3700板材加工中心是公司新引进的具有世界先进水平的数控加工设备,技术含量高,控制系统复杂,是我公司生产主机的关键性设备,它能否正常运行,直接关系到全公司生产任务的完成情况。所以,在平时不忙的时候,我就经常翻阅这些设备的资料,每当设备发生故障时,我都及时赶到现场,认真分析故障原因,并进行记录,用最短的时间排除故障,使设备迅速恢复正常运行,例如MCR-A五面体加工中心Y、Z轴润滑报警,报警可复位掉,我们查阅资料知道润滑泵隔20多分钟就给导轨自动润滑一次,手动方式也可润滑,据操作者反映设备出故障之前特费油,我们根据报警和操作者反映的情况,先查各种输入信号正常,而后查润滑电机也正常,最后根据梯图发现润滑过程中有的信号不正常,说明有条件不满足,拆开罩子仔细观察发现油杯漏油,压力达不到,故产生润滑报警,我们更换了油杯之后,设备正常运转;下料分厂ATC-3700传感器损坏引起的故障,我们根据梯图仔细分析故障原因,从而解决问题;还有齿轮分厂的PW200数控车床,这些设备是厂家的库存,在买来之前闲置时间长,电气元件老化、系统和外围时而发生故障,而这种故障点又很难找到,但是我并没有向困难妥协,总是认真地去寻找故障点,从而解决故障,满足使用部门的生产要求,保证了生产的正常运行。

安装调试方面:

20xx年后半年,我参加了西厂用变频技术改造锅炉灰水处理工程,采暖锅炉是耗水大户,水资源的回收和利用是企业降耗增效工作的一个重点,将变频技术引入锅炉灰水处理工程改造,既做到了烟尘排放达标,又使水资源得到充分回收利用。引用变频技术改造灰水处理工程的完成,节约了大量水费开支,改造前每小时25t,改造后降至每小时0.3t,经净化后回流的清水PH〉6.5,达到了工业用水标准。

同年底我还参与了对大件分厂购入的二手设备俄罗斯数显镗床进行电气线路的设计和电气柜的配置,改造成功,提高了设备精度,节约了开支。

设备改造更新方面:

利用广州经济型数控系统GSK928TE,为我公司大件分厂改造经济型数控车床。这台车床主要负责公司产品连接套的粗加工,是重要设备,利用经济型数控系统改造旧车床,是中小型企业充分发挥设备效能,促进设备资源有效利用的重要手段。在改造过程中,本人主要负责电气控制线路的设计与连接,根据产品零件加工的要求,对系统参数和伺服参数作了调整,既有效保证了使用的技术要求,又充分发挥了系统本身的各项功能。改造后的车床具有运行稳定,操作方便,控制精度高等优点。这台设备投产后,使用情况很好,大大提高了生产效率。

其它方面:

20xx年,公司为数控维修组配置了在线测试仪,此仪器是张宣地区第一台在线维修测试仪器,在国内也处于先进水平,此仪器的配备,使我们达到了板级维修,我们利用该测试仪检测、维修多台设备的电路板,从而为公司节约了维修费用。

20xx年我还参加了继续再教育,学习了PRO/E软件之INTRCOLINK、《网络经济与电子商务》、《WTO与重点行业发展》、《精益生产知识培训》,并学习合格,20xx年还学习了创新能力教程,并取得了合格成绩。

20xx年我所撰写的两篇论文《利用系统标志位诊断数控车床故障一例》在国家级刊物《设备管理与维修》及《用变频技术改造锅炉灰水处理工程》在国家级刊物《电气时代》杂志上发表。

在今后的工作中,我会继续努力,更加认真地工作,在自己的工作岗位上创造价值,为公司更好地发展贡献自己的力量。

第五篇:数控维修论文

浅谈数控机床故障诊断过程与特点

姓名:江森

班别:06数控

学号:2006984108

[论文关键词]故障 故障诊断 诊断原则 诊断方法 诊断特点

[论文摘要]数控机床的故障诊断是数控机床维修的关键。一般来说,随着故障类型的不同,采取的故障诊断的方法也就不同。本文以示教机上故障诊断试验为例从数控机床故障诊断的内容、原则、方法等方面入手来简要阐述一下数控机床故障的诊断过程。

数控机床是将电子技术、测量技术、自动化技术、电子半导体技术、计算机技术及电机技术等集与一体的自动化设备,具有高精度、高效率和高柔性的特点。数控机床是一种过程控制设备,要求他在实时控制的每一时刻都准确无误地工作,任何部分的故障与失效,都会使机床停机,从而造成生产停顿,严重地影响和制约生产效率的提高。在很多行业中数控机床设备处于关键的工作岗位,若在其出现故障后不及时维修及排除故障,就会造成较大的经济损失。因此,对于数控系统这样原理复杂、结构精密的装置进行维修很有必要。加强数控机床的故障诊断与维修的力量,可以提高数控机床的可靠性,有利于数控机床的推广和使用。

数控机床是机、电、液、气相结合的复杂设备,尽管故障原因各不相同,但在故障发生后,大体的思路步骤是相同的。发生故障后,一、进行故障现场调查。

二、进行故障信息整理、分析。

三、进行故障诊断与排除。

四、进行经验总结、记录。

下面以数控车床主轴启动后立即停止为例说明数控机床故障诊断的一般过程。

一、进行故障现场调查。调查的内容包括

1、故障的种类

2、故障的频繁程度

3、外界状况

4、有关操作情况

5、机床情况

6、运转情况

7、机床和系统之间接线情况

8、CNC装置的外观检查。经过调查,该类故障属于主轴类故障,只出现过一次,外界一切正常,操作人员反映一开机就出现这种情况。

二、进行故障信息整理、分析。对于一些简单的故障,原因不是很多时,可采用形式逻辑推理的方法,分析、确定和排除故障。经过故障现场调查我们怀疑有以下几种原因①系统输出的脉冲时间不够②变频器处于点动状态③主轴线路的控制元器件损坏④主轴电机短路,造成热继电器保护⑤主轴控制回路没有带自锁电路,而把参数设置为脉冲信号输出,使主轴不能正常运转。找出可能出现的原因,就逐项排除。

三、进行故障诊断与排除。

故障诊断一般遵循以下几个原则:

1、先外部后内部。现代数控系统的可靠行越来越高,数控系统本身的故障率越来越低,而大部分故障的发生都是非系统本身原因引起的。由于数控机床是集机械、液压、电气为一体的机床,其故障的发生也会由这三种综合反映出来,维修人员应该先由外向内逐一进行排查,尽量避免随意的启封、拆卸,否则会扩大故障,使机床丧失精度、降低性能,系统外

部的故障逐一是由于检测开个、液压元件、气动元件、电气执行元件、机械装置等出现问题而引起的。

2、先机械后电气。一般来说,机械故障较易发觉,而数控系统及电气故障的诊断难度较大,在故障检修之前首先注意排除机械的故障

3、先静态后动态。先在机床断电断电静止状态,通过了解、观察、测试、分析,确认通电后不会造成故障扩大,发生事故后,方可给机床通电,在运行状态下,进行动态的观察、检验和测试,查找故障。而对通电后发生破坏性故障的,必须先排除危险后,方可通电。

4、先简单后复杂。当出现多种故障互相交织,一时无从下手时,应先解决容易的问题,后解决难度较大的问题,往往简单问题解决后,难度大的问题也可能变的容易。

数控机床在故障检测过程中,应充分利用数控系统的自诊断功能来进行判断,同时还要灵活运用故障检查的一些常用方法。常见的故障检查方法有: 1.常规检查法

常规检查法主要是利用人的手、眼、耳、鼻等器官对故障发生时的各种光、声、味等异常现象的观察以及认真察看系统的每一处,遵循“先外后内”的原则,诊断故障采用望、听、嗅、问、模等方法,由外向内逐一检查,往往可将故障范围缩小到一个模块或一块印刷线路板。这要求维修人员具有丰富的实际经验,要有多学科的较宽的知识和综合判断的能力。2.自诊断功能法

现代的数控系统虽然尚未达到智能化很高的程度.但已经具备了较强的自诊断功能。能随时监视数控系统的硬件和软件的工作状况。一旦发现异常,立即在CRT上显示报警信息或用发光二极管指示出故障的大致起因。利用自诊断功能,也能显示出系统与主机之间接口信号的状态,从而判断出故障发生在机械部分还是数控系统部分,并指示出故障的大致部位。这个方法是当前维修工作最有效的一种方法。

3.功能程序测试法

所谓功能程序测试法就是将数控系统的常用功能和特殊功能,如直线定位、圆弧插补、螺旋切削、固定循环、用户宏程序等用手工编程或自动编程方法,编制成一个功能程序测试程序,送入数控系统中,然后启动数控系统使之运行,借以检查机床执行这些功能的淮确性和可靠性,进而判断出故障发生的可能起因。本方法对于长期闲置的数控机床第一次开机时的检查以及机床加工造成废品但又无报警的情况下,一时难以确定是编程错误或是操作错误,还是机床故障的原因是一个较好的判断方法。

4.备件替换法

备件替换法是一种简单易行的方法,也是现场判断时最常用的方法之一。所谓备件替换法就是在分析故障大致起因的情况下,维修人员可以利用备用的印刷线路板、模板,集成电路芯片或元器件替换有疑点的部分,从而把故障范围缩小到印刷线路板或芯片一级。它实际上也是在验证分析的正确性。但在备用板交换之前,应仔细检查备用板是否完好,并应检查备用板的状态应与原板状态完全一致。这包括检查用板上的选择开关,短路棒的设定位置以及电位器的位置。总之,一定要严格地按照有关系统的操作、维修说明书的要求进行操作。

在确定对某部分要进行替换前,应认真检查与其连接的有关线路和其他相关的电器,确认无故障后才能将新的替换上去,防止外部故障引起替换上去的部件损坏。5.转移法

所谓转移法就是将数控系统中具有相同功能的两块印刷线路板、模板、集成电路

芯片或元器件互相交换,观察故障现象是否随之转移。借此,可迅速确定系统的故障部位。这个方法实际上就是备件替换法的一种。因此,有关注意事项同备件替换法所述。

6.参数检查法

众所周知,数控参数能直接影响数控机床的性能。参数通常是存放在磁泡存储器或存放在需由电池保持的CMOS RAM中,一旦电池不足或由于外界的干扰等因素,会使个别参数丢失或变化,发生混乱,使机床无法正常工作。此时,通过校对、修正参数,就能将故障排除。当机床长期闲置重新工作时无缘无故地出现不正常现象或有故障而无报警时,就应根据故障特征,检查和校对有关参数。

经过长期运行的数控机床,由于其机械传动部件磨损,电气元件性能变化等原因,也需对其有关参数进行调整。有些机床的故障往往就是由于未及时修改某些不适应的参数所致。当然这些故障都是属于软故障的范畴。

7.测量比较法

数控系统生产厂在设计印刷线路板时,为了调整、维修的便利,在印刷线路板上设计了多个检测端子。用户也可利用这些端子比较测量正常的印刷线路板和有故障的印刷线路板之间的差异。可以检测这些测量端子的电压和波形,分析故障的起因和故障的所在位置。甚至,有时还可对正常的印刷线路板人为地制造“故障”,如断开连线或短路、拔去组件等,以判断真实故障的起因。为此,维修人员应在平时积累印刷线路板上关键部位或易出故障部位在正常时的正确波形和电压值。因为数控系统生产厂往往不提供有关这方面的资料。

8.敲击法

当数控系统出现的故障表现为若有若无时,往往可用敲击法检查出故障的部位所在。这是由于数控系统是由多块印刷线路板组成,每块板上有许多焊点,板间或模块间又通过插接件及电线相连。因此,任何虚焊或接触不良,都可能引起故障。当用绝缘物轻轻敲打有虚焊及接触不良的疑点处,故障肯定会重复再现。

9.局部升温法

数控系统经过长期运行后元器件均要老化,性能会变坏。当它们尚未完全损坏时,出现的故障会变得时有时无。这时可用热吹风机或电烙铁等来局部升温被怀疑的元器件,加速其老化,以便彻底暴露故障部件。当然,采用此法时,一定要注意元器件的温度参数,不要将原来是好的器件烤坏。

10.原理分析法

根据数控系统的组成原理,可从逻辑上分析各点的逻辑电平和特征参数(如电压值或波形),然后用万用表、逻辑笔、示波器或逻辑分析仅进行测量、分析和比较,从而对故障定位。运用这种方法,要求维修人员必须对整个系统或每个电路的原理有清楚的、较深的了解。

根据上面的原则和方法,我们逐项对可能出现的原因进行查探并排除。第一个可能故障为系统输出的脉冲时间不够,我们调整系统的M代码输出时间后启动主轴,发现问题仍然存在,接着查找下一可能原因,变频器可能处于点动状态,参阅变频器的使用说明书,设置好参数后启动主轴,问题仍然存在我们怀疑是主轴电机短路,造成热继电器保护。于是查找短路原因,使热继电器复位后启动主轴,发现主轴正常运转,问题解决。

四、要做一个经验总结和记录。故障排除以后,维修工作还不能算完成,尚需从技术与管理两方面分析故障产生的深层原因,采取适当措施避免故障再次发生。必要时可根据现场条件使用成熟技术对设备进行改造与改进。最后,对此次

维修的故障现象、原因分析、解决过程、更换元件、遗留问题等要做好记录。

数控机床与普通机床在故障诊断上有什么区别呢?

数控机床故障诊断由两部分组成:①数控机床本体,也就是主轴传动机构、进给传动机构、床身、工作台以及辅助运动单元、液压气动系统、润滑系统、冷却装置等机械故障诊断于维修;②数控系统、PLC控制单元、伺服系统与位置检测装置、机床强电等电气系统故障诊断与维修。其中检测装置维护的好坏将直接影响到机床的运动精度和定位精度,而电气系统的故障诊断与维修是维护故障诊断的重点部分。数控机床与普通机床区别在,数控机床拥有数控系统、PLC控制单元、伺服系统与位置检测装置等自动化控制和精度控制系统。对于机械故障,数控机床和普通机床的诊断方法一样。但是数控机床还可以充分利用自诊断功能法、功能程序测试法、参数检查法等方法进行诊断。随着数控机床诊断技术的发展,数控机床还可以进行通讯诊断、自修复系统、人工智能与专家系统、神经网络诊断、多传感器信息融合技术、智能化集成诊断等先进的诊断方法。在我们日常使用机床中,数控机床与普通机床很多故障诊断方法都基本相同,机械部分的故障诊断方法一样,而数控机床我们就可以看成时普通机床加上一个数控系统、PLC控制单元、伺服系统与位置检测装置组成,所以他们相同的部分就在机床本体,但是数控机床的本体可能由于数控系统方面的原因造成,所以诊断时就需要注意。

我们可以得到数控机床故障诊断的特点:

数控机床一般由CNC装置、输入/输出装置、伺服驱动系统、机床电器逻辑控制装置、机床等组成,数控机床的各部分之间有着密切的联系。CNC装置将数控加工程序信息按两类控制量分别输出:一类是连续控制量,送往伺服驱动系统;另一类是离散的开关控制量,送往机床电器和逻辑控制装置。伺服驱动系统位于CNC装置与机床之间,它一方面通过电信号与CNC装置连接,另一方面通过伺服电机、检测元件与机床的传动部件连接。机床电器逻辑控制装置的形式可以是继电器控制线路,或者是可编程控制器控制线路,它接收CNC装置发出的开关命令,主要完成主轴启停、工件装夹、工作台交换、换刀、冷却、液压、气动和润滑系统及其他机床铺助功能的控制。另外要将主轴启停结束、工件夹紧、工作台交换结束、换刀到位等信号传送回CNC装置。数控机床本身的复杂性使其故障具有复杂性和特殊性。引起数控机床故障的因素是多方面的,有些故障的现象是机械方面的,但是引起故障的原因却是电气方面的;有些故障的现象是电气方面的,然而引起故障的原因是机械方面的;有些故障是由电气方面和机械方面共同引起的。在进行数控机床故障的诊断时,要重视机床各部分的交接点。

参考文献:

[1]王贵成主编.数控机床故障诊断技术.化学工业出版社;2007 [2]韩鸿鸾主编.数控机床维修实例[M].中国电力出版社;2006 [3]毕敏杰主编.机床数控技术[M].北京: 机械工业出版社;1996

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