第一篇:铁路货车制动抱闸故障表象及判断方法
铁路货车制动抱闸故障表象及判断方法
1.制动抱闸故障定义
制动抱闸故障是由于制动机故障、手制动机不缓解等原因造成的制动缓解不良、闸瓦不能与车轮踏面分离的铁路货车运用故障,其主要危害是擦伤车轮踏面,造成车轮踏面熔渣、辗堆。
2.制动抱闸故障表象及判断方法
2.1车辆制动机处于缓解位时,制动缸活塞杆仍处于伸出状态,即制动缸未缓解,导致车辆所有闸瓦均紧贴车轮踏面,造成车轮踏面擦伤产生熔渣、辗堆,并伴有高温。
2.2 车辆制动机处于缓解位时,制动缸活塞杆缩回,但手制动装置仍处于制动位,即手制动机闸链未松开,仍然拉紧前制动杠杆,致使基础制动装置仍处于制动状态,导致车辆所有闸瓦均紧贴车轮踏面,造成车轮踏面擦伤产生熔渣、辗堆,并伴有高温。
2.3铁路货车在运行过程中,特别是通过车站时,经常会发生制动调速现象,小减压量的空气制动会导致闸瓦瞬间贴靠车轮踏面即离开,但由于各车辆的制动机灵敏度、闸调器灵活性以及闸瓦厚度存在差异,可能会造成某些车辆的某些闸瓦离开车轮踏面时相对迟缓而产生火星,对上述现象不能简单认定为制动抱闸,可通知前方车站重点观察再进行判断。
第二篇:铁路货车重点故障检查方法——走行部分
铁路货车重点故障检查方法——走行部分
作者: 北雪编辑来源: 中国铁路网更新时间:
2010-03-29将车辆上两对或两对以上轮对用构架等装置联成一组并装备摇枕弹簧装置、轮对轴承(轴箱)装置、基础制动装置等部件,使之构成一个独立的走行结构,这种结构称为“转向架”,又叫车辆的走行部(现场又称之为“台车”),是客、货车辆的重要组成部分。
1、转向架对车辆运行的平稳性和安全性有着十分密切的关系。其功用如下:
⑴承担车辆的自重和载重,并将重量传递到钢轨上;
⑵由于设有圆形心盘,使车体与转向架可自由的转动,所以能够顺利的通过曲线,降低运行阻力;
⑶车辆采用转向架,可通过增加轴数、延长车辆长度的方法来提高车辆的载重量;
⑷转向架能安装弹簧及减震装置来缓和车辆承受的冲击力和运行的振动;
⑸分散钢轨单位面积的负担力,避免钢轨荷重集中。
2、运用中转向架受哪些外力的作用:
⑴垂直静载荷;
⑵垂直动载荷;
⑶车体侧向力引起的附加垂直载荷;
⑷侧向力所引起的水平载荷;
⑸制动时所引起的载荷。
3、转向架作用力的传导过程(转8型):
车体→上心盘→下心盘→摇枕→斜锲→摇枕弹簧→弹簧承台→侧架导框→承载鞍→滚动轴承→车轴→车轮→钢轨。
4、走行部分容易产生裂纹部件部位及原因:
(1)【侧架】
侧架是转向架的重要组成配件之一,在货车的运用中,它主要有承受每个转向架负荷重量的1/
2、组装轴承(轴箱)轮对构成固定轴距、安装弹簧基础制动等零部件的功用。
侧架常见故障的部位及原因:
A、侧架导框的弯角处:主要是因为剪力过大以及应力集中,加之运用中运行时向前的冲击力,轮对不良上下颠簸振动的作用力所导致造成的。铸造时产生的气孔、夹渣等缺陷也是降低其强度、韧性的重要原因。
B、侧架内立柱:侧架内立柱位于侧架中央方框的左右,其上铆有磨耗板,磨耗板与斜锲摩擦减震器接触,(此时,力有三个传导方向:左右传导至两侧立柱,向下传导至中央方框底部。)在侧架承载力分散的过程中,加之运行颠簸、冲撞、弯道转向等原因,两边的立柱均要经常受到斜锲摩擦减震器传导来的向外的作用力的考验,从而产生裂纹。
除此以外,设计方面的原因也十分重要,不能忽视。其一:设计本身较为单薄;其二:磨耗板的安装造成内立柱面上有四个铆钉孔,致使本身单薄的立柱更加脆弱。
C、中央方框底部漏水孔附近:主要原因是弯距最大和应力集中,加之有铸造缺陷等。
(2)【摇枕】
摇枕承受整个车体、货物重量的1/2(即整个转向架的承重),并将重量平均分配到两端枕簧、侧架,同时将两个侧架联结在一起,组成转向架。
摇枕故障产生的部位与原因:
A、下心盘的螺栓孔附近是裂纹的多发部位:主要原因是因为弯距最大、应力集中等。
B、旁承附近的裂纹:主要原因为剪力较大,断面较小以及车体侧滚振动时有瞬时增载等。
C、摇枕端头内侧(与斜锲摩擦减震器接触处内侧上端的直角根部)的裂纹:该部位角度过陡为直角,过渡的角度不够圆滑,裂纹的产生是由于与斜锲摩擦减震器频繁接触,受力所致,裂纹方向清晰、不杂乱,但由于表面材质粗糟,需要认真的确认才能发现。
5、走行部分故障检查七字诀:
(1)【架故障检查七字诀】
侧架各部分开看,一步一步细判断;
蹲轮先看横立面,导框弯角不能少;
起皮多皱更注意,点焊透锈裂无疑;
向前一步俯下身,角孔边缘细端详;
内外立柱详细检,加强补焊是重点;
中央方框不放松,A、B部位在眼中;
麻点不平有缺陷,沙眼裂纹常出现;
轮隙过大或过小,内移外移跑不了。
(2)【摇枕故障检查七字诀】
钻进车内看旁承,两侧间隙符规定,旁承附近细确认,透出铁粉是裂痕;
身体靠近车轴处,探身目视枕中部,材质粗糙疑铁水,断定大部是裂纹;
摇枕底部不易检,伏身轴下仰视看,边缘弯角排水孔,透出红锈是裂痕;
外侧检查摇枕端,俯身孔内左右看,内部顶角无补加,张口黑线是开焊。
第三篇:浅谈气压制动的故障原因及排除方法
浅谈气压制动的故障原因及排除方法
关键词:制动不灵;空气压缩机工作不良;刹车总阀;制动拖滞
二、前言
要确保汽车安全行驶并发挥其最佳的行驶性能,汽车必须制动可靠,而且保证汽车在任何时候制动系都要工作良好。汽车制动系制动不良故障,是一种较常见的故障。它包括制动失效、制动不灵、制动跑偏、制动拖滞等。它的存在,既给制动质量带来不同程度的损害,又给驾驶员带来顾虑,及影响安全行车。如不彻底解决,就会有安全隐患,容易造成交通事故。
三、正文
(一)车辆行驶时出现制动不灵的故障
我单位曾经有一台长期跑远途的国产气压制动货车,在经历一段长时间运输后出现制动不灵的现象,造成车辆不能正常行驶。
(二)造成汽车制动不灵故障的原因及分析
因为行车制动的作用是对正在行驶着的汽车作用一个阻力,以消耗汽车所蓄有的动能,使行驶速度降低,直至停车(即按照需要使汽车减速或在最短的距离内停车)。根据实践分析,造成车辆行驶制动不灵的故障有以下几个原因:
1.制动系产生的压缩空气压力不足
车辆由于储气筒不能储存足够的压缩空气,制动阀的供气量不足;制动阀管路漏气、气路堵塞都会造成制动时制动系产生的压缩空气压力不足。因为气压制动时驾驶员踏下制动踏板,制动控制阀打开,使储气筒到制动气室之间的通道接通,令储气筒内的压缩空气经过制动控制阀进入了制动气室,足够的气压推动制动气室推杆向外伸出,带动制动调整臂转动凸轮,凸轮转动使制动蹄片张开压紧至制动鼓上,从而使车轮制动。以上任一情况出现,都可能令送到制动气室的压力下降。压力不足,就不能推动气室推杆向外伸出而使制动蹄片张开压紧到制动鼓上,使车轮制动。
2.车轮制动器制动摩擦力矩下降
制动鼓与制动蹄片间隙不合适;制动蹄接触面积太小;制动蹄片质量不佳或沾有油污;制动蹄片铆钉松动;制动鼓失圆或产生沟槽;制动凸轮轴与轴套、制动蹄与支承销轴等连接处生锈蚀死,或磨损严重造成松旷;制动蹄摩擦片磨损过薄;制动凸轮开度过大等都会令车轮制动器制动摩擦力矩下降。因为车轮与制动鼓相连是旋转部分,制动蹄片与底盘相连是固定部分,制动时通过两者接触产生摩擦力矩,迫使车轮转速减低。以上任何一个故障发生,都可能令摩擦力矩降低而使制动不灵。
(三)排除故障的措施和方法
根据以上原因,围绕着制动不灵的问题,我反复查阅、研究了有关维修保养资料,并虚心向有经验的师傅请教,对逐个可能产生的原因进行检查分析,对可能会发生故障的部位,采取由浅人深,先易后难的方法进行拆检。
我首先检查储风筒,看气压是否符合标准。起动发动机,检查制动系的压力表反应情况,发现其充气困难,充气>3min才充到0.3MPa。这种情况有可能是空气压缩机有故障,也有可能是密封气压管路有泄漏,造成气压很难提高。我检测发动机中速运转时的气压,发现上升较慢,熄火后检查气压,发现压力快速下
降超过标准规定值。当即用皂水试漏,检测无发现大的泄漏点,便把空气压缩机输出接头气管拆出试验,发现气泵并没有强烈的泵气声,而气管也没有明显的气从气管口处倒流出来,表明空气压缩机工作不良或气管可能被积炭堵塞。检查空气压缩机传动皮带松紧度是否符合要求,又拆下空气压缩机,发现泵盖内大部分被积炭盖着,气门口亦都有积炭堵着。清除积炭后装回泵盖及附件试验,发现效果比以前有改进,空气压缩机有明显的泵气声,工作效果良好,然后把空气压缩机的输出接风喉接紧继续起动发动机,将总阀前的每一段管路逐段松开试风量,再加以彻底清除堵塞管道上的积炭。通过以上操作,使发动机起动后,气压很快可以达到490kPa以上。我根据踏下制动踏板后气压下降值来判断故障,发现气压下降正常,但在放开脚踏板后,排风阀的排气量不足,当即解体检查刹车总阀,发现进气阀阀胶有明显沟槽的现象,排风阀阀胶发涨关闭不严,经更换装复好后,再适当调整排风阀,然后我又把后车轮里制动蹄片和制动鼓之间的间隙适当调整到最佳位置,使之不会有拖滞的状况。并且检查前后四轮制动气室推杆伸出行程是否达到规定值,前轮推杆行程应为15~35mm,后轮推杆行程应为20~40mm。不料在检查调整的过程中又发觉左右车轮制动气室推杆外张费力,缓慢且不够灵活。拆开制动气室进气管即有空气排出,证实气管接头无堵塞,而阀胶又无穿漏,说明产生此现象的原因,可能在一级保养的过程时润滑不够认真彻底,或长时间失去润滑脂而使凸轮轴与衬套锈蚀,造成推杆推力困难行程少,故此,将车轮顶起,随后转动车轮试踏下制动踏板,果然车轮不是即停而是缓慢停下来,证明凸轮轴失去了作用。当即把左右轮和制动凸轮推杆拆下清锈加以润滑、调整,并且将整个制动轮鼓清洁一千二净,以及检查制动蹄的回位弹簧拉力情况,从直觉看弹簧已经被锈蚀了许多,用新旧弹簧对比确认弹力和粗细都有差别,所以更换新件。换上新后,这一故障排除了。经过试车检验,该车原刹车不灵的故障被排除,但新的矛盾又出现。由于事先将前后四轮都调整了一遍,经过后来其他方面修复和调校后,又改变了原有调好的配合,产生了后右轮刹车拖滞的情况,造成车辆刹车时有跑偏现象。造成此现象的原因有:制动鼓与摩擦衬片的间隙过小;制动蹄与支承销锈滞或蹄的回位弹簧拉力达不到要求;制动鼓失圆等。拆后右轮制动鼓检查,我发现制动鼓内轴承平面与后桥半轴套管之间磨损过量,造成转动鼓时,鼓边圆周与沙挡边缘拖刮发热,制动蹄内边缘亦有被制动鼓内部拖刮过的痕迹。为以最小成本收复此故障,我采用垫介子方法,将轴承加厚来补充轴与轴承之间的空隙,这样可以将制动鼓向外移,避免有拖刮的现象。同时,我发现右后轮支承销与孔的配合间隙因磨损增大,而影响蹄与鼓的靠合,还会引起制动蹄下部制动作用迟缓,即踩刹车时未能及时张开或张开后又未能及时回位,导致刹车拖滞或不灵,我让人在踏下制动踏板之前,用两扁形铁棒撬着制动沙挡内边缘,可以直接看到凸轮张开时两蹄位移不同,这一现象引起制动力不均衡或增长迟缓,所以紧急制动时不能及时将车刹住。于是我把新的套筒配合支承销装到原位置,当刹车衬片与制动鼓配合上无发现问题后,我再进行一次全面调整,使其达到最佳配合间隙,令蹄片张开时外圆与鼓内圆同心。调整的过程基本上先将凸轮推杆蜗轮逆时针旋转到将蹄片与制动鼓贴紧为止,再把2支承销螺母松开,另外在支承销任意一端作记号向左右旋转到抵住,然后把它分别旋到左右之间的正中位置,再继续调整蜗轮推杆,试看是否还可以将两蹄尽量向制动鼓紧靠接合。如若还存在间隙,用上述步骤多次反复调到蜗轮完全抵死为止,最后将支承销锁紧螺母拧紧,将蜗轮推杆松到2~3响,从而使蹄片与制动鼓脱离接触,形成合适的配合间隙。
根据原理分析,制动跑偏主要是汽车的左右两边车轮制动力不等造成。造成的原因有:衬片材料左右不一致;表面加工质量不够一致;两分泵管路技术状况不一致;凸轮左右转动阻力不一致;制动鼓直径、加工质量不一致;左右轮胎花纹、气压不等。悬架、车桥、车架变形等也会发生制动时跑偏。经检查,其他的原因无发生,只是制动蹄衬片存在不少泥污,表面有些硬化的现象。我干脆用光皮机对制动蹄片进行镗削修复。在拆下轮鼓前,我先把锅轮调整推杆凸轮抵住,再反方向旋转,观察在几响之下轮鼓才会流动自如。拆下轮鼓装上光皮机,使制动蹄片的曲率大于原制动鼓曲率,这样可避免出现制动衬片中腰顶死的情况。经镗削装复,试车,这台车制动恢复正常,符合技术标准。
(四)结论
采取以上一系列的方法和步骤,终于将我单位的这台车制动不灵的故障修复好了,由此得出结论,造成这一故障的原因是多方面的,既相互独立又相互关连着。只要有一故障未排除,调校好其他部位配合,在这一故障排除后调校好的其他部位可能又会出现失准情况。所以在修复制动系故障时,我们需要细心进行反复多次的试验和调校。
参考文献
1杨宝堂编.汽车修理300问.兰州:甘肃科学技术出版社,19972于振洲.新编汽车修理.长春:吉林科学技术出版社,2000
第四篇:电气化铁路接触网设备跳闸故障类型判断方法
高速铁路供电非正常应急处置方法
第一部分
接触网故障的应急处置
一、接触网故障处置的基本原则 1.逐级负责,统一指挥。
(1)接触网故障抢修工作由铁路局应急管理办公室统一领导,实行铁路局、设备管理单位逐级负责制。
(2)根据故障破坏程度和影响范围的不同,由相应各级部门和单位组织协调辖区内的接触网故障抢修工作。
(3)接触网故障抢修工作必须服从路局供电调度员的统一指挥,抢修方案由路局供电调度员批准实施。
2. 先通后复、先通一线,先正线后侧线、先重点后一般。(1)为保证快速抢通,在确保安全的前提下,允许接触网满足最低技术条件开通运行。
(2)必要时可采取变更供电方式(如迂回供电、越区供电、分段分束供电、AT供电改为直接供电、划小单元供电等)、降弓通过或设置无网区、限制列车速度通过等措施。
(3)抢修方案的制定既要考虑压缩故障停时,又要考虑正式修复的条件。
3.准确判断故障,细分供电单元,快速隔离故障,尽快恢复供电。(1)利用故障报告判断故障类型,利用测距装置判断故障地点。(2)通过操作车站内分束开关、车站两端的隔离开关、牵引变电所上网AF线单极开关、AT所附近绝缘关节开关,隔离故障点,将故障点迅速隔离在最小的供电区域内(一个分束或AT段),以便恢复对动车组(含电力机车,以下同)供电。
4.列调、电调紧密配合,相关专业综合协调。
(1)通过列调收集车务及相关专业人员异常信息的报告。(2)在接触网故障抢修时,接触网抢修作业车应按照救援列车办理,列车调度员应快速组织接触网抢修车辆进入故障地段。
(3)如因故无法开行接触网抢修作业车,接触网工区可通过供电调度员向列车调度员申请邻线动车组在车站临时停车,携带必需、简易工器具及材料通过动车组运送至故障点。
(4)根据故障情况,协调列车调度员采取降弓通过或反方向行车等方法组织行车,最大限度减少对运输的影响。
(5)短时间内不能恢复供电时,应协调及时调整行车组织方式(如跨线运输组织、反向行车、内燃机车救援等)、动车组运用方案,通知相关机务段、动车段、车站启动有关动车组交路调整、客运组织、旅客安全与服务等相关联动预案,并调配其它站段或施工单位等抢修力量增援。
5.属地工区快速出动、相邻工区快速增援。
当出现供电设备故障或铁路交通事故时,路局供电调度员除了通知设备所属工区快速出动外,还应根据故障的性质、修复的难易程度安排增援力量。增援力量到达故障地点,接受属地工区的指挥。
6.坚持预防为主。积极采取先进的预测、预防、预警和应急处置技术,提高接触网故障防范水平;加强接触网故障应急体系建设,不断提高抢修装备技术水平和应急救援能力。
二、故障判断 1.根据天气情况判断
(1)大雾天气。首先考虑绝缘闪络、击穿,“V”形天窗作业时渡线分段击穿;动车组受电弓支持绝缘子击穿引起接触网断线;接触网带电设备对跨线桥、管底面放电等。重点查找跨线桥、污染严重处所及动车组。
(2)大雪天气。除第1条所列项目外考虑上跨桥、管道上雪融化后结冰对桥底设备放电。
(3)雷雨天气。主要考虑避雷器是否爆炸,绝缘子击穿及雷电引起变电所跳闸、电缆头损坏、树木倒在接触网上等。
(4)大风天气。主要考虑是否网上有异物;树枝触网;树木倒在接触网上,PW线与AF线、开关引线随风舞动后绝缘距离不足放电等。
(5)冻雨天气。一般表现为跨越电力线断线,弓网放电。(6)气温急剧变化。主要考虑引线、电联接、供电线、正馈线、上跨桥下设备对地绝缘距离减小放电或过紧拉歪开关、避雷器等设备;补偿装置卡滞;线岔卡滞;悬挂交叉处是否产生摩擦放电现象。
(7)晴朗天气。主要考虑薄弱设备(线岔、关节、分段、器件式分相)引发的弓网故障;电缆故障;外单位施工地点部件脱落引发故障等。
2.根据跳闸时接地情况判断(1)永久接地。变电所断路器跳闸,重合闸和强送均不成功,可能由于接触网或供电线断线接地、电缆故障、绝缘子击穿、隔离开关处于接地状态下的分段绝缘器击穿、隔离开关引线脱落或断线、较严重的弓网故障、动车组故障、电缆故障、避雷器击穿、外界施工等。路局供电调度员要根据故标显示情况,有重点地通过列车调度员、车站询问列车乘务员等,以便进一步判断确定。
(2)断续接地。变电所断路器跳闸重合成功,过一段时间又跳闸,可能是接触网或动车组绝缘部闪络,树木与接触网放电,接触网与接地部分距离不够,接触网断线但未落地,弓网故障等。
(3)短时接地。变电所跳闸后重合成功,一般是绝缘部瞬时闪络、电击人或动物、网上飘落物、树枝烧断等。
3.根据跳闸报告内容判断(以下电流电压值归算至一次侧数值进行判断)。
(1)电压低(T/F线17000V以下)电流较大(1500A以上)阻抗角在70度左右,可以判断为金属性接地故障。
(2)电压较高(T/F线20000V以上)电流较小(1000A左右)阻抗角在40度以下,可以判断为过负荷(动车组过负荷阻抗角10~25度左右)。
(3)电压较高(T/F线20000V以上)电流较大(2000A左右)阻抗角不定,可以判断为动车组带电过分相。
(4)上下行同时跳闸,且两个馈线跳闸报告基本一致,可判断为上跨电力线或其它高空金属物同时坠落在上下接触网上并接地。(5)跳闸报告中谐波含量较大且出现二次谐波,可判定为动车组内部故障。
(6)两相邻所同行(上行或下行)同时跳闸(阻抗角根据各所情况分析),可判定为动车组带电过分相或分相开关闭合。
(7)电压为零,DL重合成功,负荷较大时跳闸,变电所发电压(PT)回路断线信号,可判定为电压回路断线。
(8)阻抗I段跳闸,一般为故障点较近(线路长度85%以内)的情况。
(9)阻抗II段跳闸,一般为故障点较远(线路长度85%以外)的情况。
(10)阻抗I、II段后加速同时动作,电流较大(2000A以上),可判定为接地故障。
(11)故标指示沿某列车运行方向移动,可判定为列车故障。(12)重合或强送失败的跳闸报告数据一般较为准确,应以此故测指示数值为准。
4、根据受电弓损伤位置判定
(1)受电弓上有伤痕,主要考虑动车组行走路径上的线夹偏斜、导线硬弯、分段、器件式分相消弧棒松动下垂低于导线面等原因造成。
(2)受电弓刮坏,主要考虑是线岔电联接位于始触区并且驰度过大;分段绝缘器技术状态超标;定位、支持装置松动下垂等。
5.根据外界反应判断
(1)车站、工务、电务、保安人员反映情况,主要有设备放电、部件脱落、断线;
(2)司机乘务员反映的情况,主要有网上异物、断线、刮弓等故障;(3)施工单位反映的情况,主要有营业线施工引发的故障。6.其他情况
(1)变电所馈线有电而接触网无电,可能是供电线断线,上网点断开,开关引线断线、常闭开关误动打开(未接地)等原因。
(2)变电所没有跳闸,但现场已经出现影响受电弓运行、突然降弓等行车的设备故障,可能是线岔脱落、吊弦折断、中锚松弛脱落、线索上挂有飘落物等没有接地但已影响行车的情况。
三、故障查找
1.路局供电调度员接到接触网故障信息后,首先依据相关变电所(亭)跳闸信息、故标指示、保护动作类型、动车组运行、相邻供电臂停电作业、上跨接触网的营业线施工、天气、变电所(亭)值班员巡视等各方面信息,迅速判明故障地点和情况(当故障点标定装置失灵时,可采取分段试送电、派人巡视等方法查找),通知列车调度员,向供电臂范围内的车站和动车组司机了解是否有异常情况或通知邻线通过动车组司机加强瞭望,帮助确定故障地点和状态,尽可能详细地掌握设备损坏程度和影响范围,及时与列车调度员办理接触网停电及行车限制有关事宜,迅速通知就近工区和设备单位调度,组织调动抢修队伍。
2.当变电所所在站区发生近点短路(故障点标定装置指示在3km范围内),自动重合失败后,应采用跳闸区段同方向另一供电臂末端分区所的并联断路器强送电(不得用故障供电臂上的变电所断路器强送电)。设有馈线故障性质判断装置的变电所,强送电前,还应投入故障性质判断装置,判断馈线有无永久性故障。有永久性故障,不得强送电。
3.强送电原则上不得超过2次,且应有适当的时间间隔,在下列情况下不能进行强送电:
(1)未确认停电供电臂内所有动车组已经降弓(除已确认动车组无故障外)。
(2)接触网巡视人员在查找故障,未与供电调度取得联系确认撤离到安全地带。
(3)机务、车辆等人员申请停电登车顶检查,尚未销令。(4)相邻线路有V形天窗作业,未取得联系。
4.路局供电调度员根据故障类型和实际情况,按以下程序组织故障判断与查找:
(1)跳闸重合成功。
1)查看断路器保护动作情况、T线、F线的电流、电压值、故标指示距离(公里数)等。
2)通知变电所值班员,巡视所内设备。
3)通知列车调度员,了解供电臂范围内的车站和动车组有无异常情况。
4)通知工区登乘动车组和线路外巡视设备,并告知跳闸故标公里数及供电单元内列车初步检查情况。
5)若本班查不到故障原因,交下班继续查找,并作相应记录。(2)跳闸重合失败 1)查看断路器保护动作情况、电流电压值、故标指示距离(以重合后跳闸的故标指示为依据)等;通知列车调度员停电供电单元名称、范围、未恢复供电前禁止向该供电单元发送动车组等。
a若馈线过电流保护动作,电流超过整定值且馈线电压不低于19kV,一般可判断为过负荷跳闸,应在2分钟内试送电(邻线路有V停作业时,先要询问作业组情况)。
b根据保护动作情况,判断正馈线或接触网故障。
根据跳闸信息判断为AF线故障时,可以通过断开上网点AF线单极开关、退出AT变,AT供电方式改为直供电方式恢复接触网供电。
2)通知变电所值班员,查看所内设备,了解各所设备是否有异常情况发生。供电调度员可通过远动系统、视频监控系统观察各牵引所、亭的设备状况及故标指示附近设备情况。
3)必要时通知相邻的两个工区做好抢修准备。
4)通过列车调度员,了解供电臂内动车组运行情况,供电臂内是否有施工作业,相关单位对接触网设备是否有异常信息反馈。相关接触网作业未消令时,要询问作业组是否有异常情况。要加强邻台供电调度员、列车调度员之间信息的沟通。
5)经过上述程序后未发现故障地点和跳闸原因,可安排进行试送电。a判断是否动车组(机车)故障。
在没有相应供电臂有关故障信息的情况下,为排除因动车组短路接地等故障跳闸,供电调度员通过列车调度员通知所在供电臂上的动车组全部降下受电弓后,进行一次强送电。若强送电成功,为防止动车组短路接地故障烧断接触线,供电调度员应再次停电,通过列车调度员通知供电臂内的其中一组动车组升弓后,供电调度员合闸送电确认;未发生跳闸后,供电调度员再次停电,并通过列车调度员通知另外一组动车组升弓,供电调度员再次送电确认;直至确认完供电臂内全部动车组。如送电确认过程发生跳闸,供电调度员应通过列车调度员通知该动车组司机立即降弓且不得再升故障弓,供电调度员同时通知接触网工区查看该处接触网状况。组织动车组逐台升弓的过程中,若动车组需要换弓升降,应征得供电调度员的同意。
为提高处置效率,缩短故障处置时间,原则上认为跳闸供电臂内只有一列故障动车组,因此在逐台升弓试验的过程中已经查出一列动车组有故障,则确认剩余的动车组状态良好,剩余的动车组不再执行停电、升弓、送电的处置流程,按照送电后逐台动车组升弓试验的流程办理。
b判断接触网供电线电缆故障
根据故标装置指示断开AT所、分区所上网开关。试送电前复归相关自动装置、通知相关所亭做好确认,并注意观察电流值、故标、保护等情况。试送失败,根据故标指示,初步判断故障区段,及时组织工区查找故障。
c跳闸信息判断为T线故障时,若故标指示在第一个AT段,可采取分断牵引变电所、AT所故障线路馈出柜断路器和AT所第二个AT段单极开关,将第一个AT段隔离后,通过相邻行别线路和分区所环供至第二个AT段;若故标指示在第二个AT段,可采取分断分区所故障线路馈出柜断路器和AT所第二个AT段单极开关,将第二个AT段隔离后,通过牵引变电所恢复第一个AT段供电。
d当故标指示在车站内并且车站正线和侧线间有分束隔离开关时,先打开此开关甩开侧线,试送电查找故障点。
5.建立故标对照换算表
为快速判断和查找接触网故障,路局供电调度、各设备单位应建立故标对照换算表(换算到具体里程、对应的支柱)等详细故障查找台帐(新建线路开通前设备单位应向路局供电调度提供故标对照换算表),不断提高从业人员查找故障的速度。
各设备单位要不断校核故标测距,提高故标测距装置的精确性,为接触网故障查找提供依据。各设备单位要逐步对牵引变电所上网AF线设置单极开关、AT所附近设置绝缘关节开关,提高故障抢修的灵活性。
四、抢修方案的制定
1.工区抢修人员到达现场后应首先调查事故影响范围、破坏程度,迅速向路局供电调度员汇报,提出抢修方案的建议,路局供电调度员根据现场情况和行车组织情况,确定总体方案并下令工区实施抢修。
2.应本着先通后复的原则制定抢修方案。各单位既要全力以赴抢修接触网,又要千方百计减少对运输的影响,以最快的速度设法先行恢复全部或部分接触网供电,疏通线路。铁路局调度所应及时安排时间处理遗留工作,使接触网及早恢复正常技术状态。
3.接触网抢修处理方式可分为一次性恢复和分次恢复两种。(1)一次性恢复。对故障影响不大,恢复用时不长应采取一次性恢复到正常技术状态。(2)分次恢复。对于故障破坏严重,影响范围大,难以恢复到接触网正常技术状态的,宜采用分次恢复方式。对故障临时处理后,应根据接触网的技术状态采取降弓运行或限速允许的方式,降弓运行时间原则上不超过24小时。
4.对高速铁路,应充分发挥动车组加速快、惰行距离长的特点,因地制宜实施降弓通过的方案。降弓距离应满足动车组惰行运行要求,动车组司机应考虑单列、重联动车组受电弓的长度。故障地段降弓时间一般不宜超过24小时。
5.设备单位应根据本单位设备特点,细化制定隧道、桥梁、车站咽喉、分相供电线及接触网绝缘位置不一致、AT所上网点、渡线分段绝缘器及其它禁止“V”停区段等特殊地段及特殊设计处所的抢修预案。
五、抢修指挥
1.抢修组设现场抢修指挥一人,负责抢修方案的现场实施。根据现场情况设若干抢修小组时,须分别指定负责人,分头完成一定范围的抢修工作,各抢修小组负责人都必须服从现场抢修指挥人员的统一指挥,现场抢修指挥人员要特别注意做好衔接和整体协调工作。当有两个及以上班组同时参加抢修时,应由设备管理单位故障抢修领导小组指定一名人员任现场指挥。
2.抢修方案一经确定一般不应变动,必须变动时要经过路局供电调度员同意,并通知有关部门和单位。
3.为防止站内接触网断线后由于穿越相关道岔下锚的关联供电单元的分段绝缘器参数发生变化引起衍生弓网故障,接触网断线后设备单位要在第一时间内在车站登记禁止动车组通行相关渡线,待现场复核完毕确认参数正常后方准销记允许通行动车组。设备管理单位要公布每个车站每股道每个接触网锚段断线后可能影响的道岔编号及可能影响的供电单元。
第二部分
变电设备故障的应急处置
相对于接触网来说,牵引所、变配电所属于有备用系统,在单一设备故障或一个系统故障时,均可以通过切除故障设备、投运备用设备迅速恢复供电,事后应及时安排故障设备的修复。在进线电源失压或主变故障时,变电所会自动启动备自投功能,自动转换到另一个系统运行。
一、越区供电 1.越区供电的性质
越区供电是牵引供电系统中某一个牵引变电所发生全所停电时通过两侧牵引变电所跨区(将原由两个牵引变电所分别供电的两个供电臂通过越区供电联络开关合并为一个供电臂,简称越区合并供电臂,越区合并供电臂长度仅为正常供电下的两个供电臂长度)供电,确保部分重要列车继续运行的一种应急情况下的非正常运行方式。
2.越区供电时的要求
(1)越区供电时牵引变压器容量、接触网电压水平等不能满足正常行车需要,必须对越区合并供电臂内电力牵引的列车数量加以限制。
(2)对枢纽牵引变电所实施越区供电时,先保证正线、客车联络线、机务段(动车所)的供电,再根据列车调度员的要求和供电能力可能对需要供电的货线或站场供电。
(3)自进行越区供电开始至恢复正常供电时止,禁止电力机车(动车组)升弓通过越区合并供电臂内的所有上、下行渡线。
3.实施越区供电方案的启动条件
当发生下列情况时之一,可启动越区供电程序
(1)牵引变电所两路外部电源同时失电造成牵引变电所全所停电并经电力公司调度部门确认在20分钟内无法恢复送电,或恢复送电时间无法确定的,可启动越区供电方案进行越区供电。
(2)牵引变电所内设备故障造成牵引变电所全所停电并经设备管理单位确认20分钟内无法恢复送电,或恢复送电时间无法确定的,可启动越区供电方案进行越区供电。
(3)牵引变电所一个方向馈电线(包括一个方向的上、下行全部馈线)故障,经设备管理单位确认20分钟内无法恢复送电,或恢复送电时间无法确定的,可启动越区供电方案进行越区供电。
二、主变压器、断路器、互感器等高压侧设备故障
一个系统的高压设备故障时,切除故障设备,投入另一个备用系统运行。若两个系统的高压设备均故障,在两相邻变电所供电正常的情况下,则立即实施越区供电,同时要求设备管理单位立即抢修恢复设备。
三、变电所、分区所、开闭所27.5kV设备故障
全部馈线设备故障、全所失压时,断开所有馈线断路器,组织越区供电(同上)。变电所27.5kV设备(含馈线引出)故障时,切除故障设备、投入备用设备。单个馈线系统故障而又无法投运备用设备时,通过闭合分区所开关实施迂回供电、由相邻变电所越区供电或由接触网联络开关供电。
分区所27.5kV设备故障时,有备用的投入备用设备,没有备用的解列退出运行。
开闭所27.5kV设备故障时,有备用的投入备有设备,无法投入备用设备的,切除故障设备后,操作枢纽内接触网联络开关供电。
第五篇:工控机自动控制铁路货车制动软管风水压试验系统的实现研究
工控机自动控制铁路货车制动软管风水压试验系统的实现研究
【摘要】是铁路货车安全行驶的必要保障之一。而人工手动实现系统操作试验精度比较低。工控机自动控制系统的硬件搭建。本试验系统通过工控机实现自动控制。
【关键词】铁路货车,制动软管,试验,工控机,自动控制
【 abstract 】 Is one of the essential guarantee of railway truck driving safety.While system operation manual test precision is low.Industrial computer hardware of automatic control system.This test system through the industrial computer to realize automatic control.【 key words 】 Railway wagon, brake hose, test, industrial computer, automatic control
铁路货车制动软管的质量直接影响到铁路货车制动效果,是铁路货车安全行驶的必要保障之一。因此,铁道部先后颁发了《70t级铁路货车制动装置技术条件(试行)》等多个文件,对铁路货车制动软管的风水压试验提出了明确要求,一是制动软管在水槽内做650~700kPa的风压试验,保压5分钟不得漏泄;如发生气泡逐渐减少并在10分钟内消失者可以使用。二是风压试验后以1000kPa的水压进行强度试验,保压2分钟无破裂或外径局部凸起,径向膨胀率≤3mm,长度变形率≤9mm。目前,国内多采用可编程控制器(PLC)控制的试验系统或者是最初的人工手动操作的试验系统。其中,PLC的试验系统在有效的人机可视化交流方面较弱,程序控制的灵活性较差,中央处理器(CPU)的运算水平较低;而人工手动实现系统操作试验精度比较低,试验数据不方便保存。这两种试验系统在使用中不但存在以上不足,而且与逐步完善的HMIS等工业信息自动化化系统在接口方面还存在不同程度的硬件障碍。为了更好地满足铁路货车制动软管的风水压试验技术要求,克服上述两种试验系统的不足,笔者采用了维护简单,扩展性能比较强的工控机(IPC)来实现试验系统的自动控制。
1工控机自动控制系统的硬件搭建
本试验系统通过工控机实现自动控制机电一体化论文,工控机为此系统实时数据处理和运算的核心[1]。根据此试验系统工作环境存在振动、电磁干扰、粉尘
以及电网浪涌、失波、跌落和尖峰干扰等特点,选取性价比较好的研华工控机,包括全钢机箱、工业电源、无源底板、CPU卡,以及显卡、16通道数字信号采集卡、A/D转换板卡、16通道继电器输出板、打印机驱动板和显示器、鼠标、键盘、打印机等外围设备。
为实现试验水源稳定供应和水压平稳提升,水泵电机前段接入变频器,同时采用开关电源为传感器和控制设备提供稳定的直流电源。
现场数据采集通过传感器实现,鉴于试验系统的工作介质为水和空气,系统主要采集的变量是压力值,所以采用压力传感器采集现场压力值变化,并转换为标准电信号;控制系统执行部分采用耐腐蚀、工作压力为1.6MPa不锈钢阀芯电磁阀。
通过工控机的指令控制现场气动回路的电磁阀[2]动作实现制动软管的充风、冲水和保压,风源采用现场的工业用风,水源由水泵从现场水箱中供应。2工控机自动控制系统的软件设计
软件采用VisualBasic语言在windows2000系统下实现。VB程序封装后,主要包括3个界面,即主窗口(功能选择)、风水压试验窗口(控制和记录风水压的试验过程)和系统参数设置窗口(根据现场特点更改系统设置)。
程序运行后首先进入主窗口会计毕业论文范文。主窗口最上面是菜单,菜单包括项目、参数设置、帮助、退出四个主菜单,项目菜单下面又包括风水压试验,参数设置包括系统设置。菜单下面是工具条,工具条上列出常用的功能(在菜单中都有)。操作者可根据操作需要进入各个操作子界面。
在手动操作方式下,“自动开始”按钮处于无效的状态,操作者只能通过单击“充风”、“排风”、“充水”、“排水”、“停止”等按钮对设备进行单步的动作。手动单步操作主要是用来对设备进行手动复位和故障判断时使用。
在自动操作状态下,系统根据管理员对系统所进行的配置自动完成风水压试验的全过程,其中包括:充风、稳压、保压、排风、充水、保压、排水等动作。在自动操作的过程中,窗口将实时指示系统所处的状态,操作者可根据其中的内容提示了解设备当前正在进行的操作。
系统参数设置窗口采用开放性设计,根据传感器的量程、信号范围、标定值等进行初始标定,从而大大增强了传感器的选择范围,提高了系统维护的通用性。
此窗口包括传感器参数、传感器零点和用户设置三个子界面,如图5所示。风水压试验窗口主要用于制动软管的风压试验和水压试验。在该界面中可进行软管风水压试验过程的自动操作和手动操作。并通过一系列的状态指示灯显示设备的运行状态,指导操作者实施相应的动作控制。在该界面中,操作者可根据需要进行手动和自动两种操作方式的选择。
VB拥有图形用户界面(GUI)和快速应用程序开发(RAD)系统[3],便捷使用DAO、RDO、ADO连接数据库机电一体化论文,轻松创建ActiveX控件,与Windows内部的应用程序接口(API)函数,动态链接库(DLL)、对象的链接与嵌入(OLE)兼容,且语言结构清晰,软件体积比较小,为本试验系统快速适应将来的升级和二次开发提供了软件支持。
3结论
铁路货车制动软管风水压试验系统工控机自动控制的实现为目前国内较为普遍的采用可编程控制器(PLC)控制的试验系统和人工手动操作的试验系统的升级换代提供了可能,即在原有的试验系统基础上添加工控机,实施部分改造即可实现,系统改造成本较低。通过对公司及铁路局车辆段的7台设备升级改造效果看,改造后系统性能稳定,故障率低,大大提高了试验系统人机交互水平,操作方便,增强了系统的容错能力,试验数据实现数据库管理,试验记录完整可查,方便现场作业和系统维护,完全符合铁道部现行的相关标准和要求。
参考文献:
[1]徐薇莉.自动控制理论与设计.上海交通大学出版社,1995
[2]徐小东.液压与气动应用技术.北京:电子工业出版社,2009
[3]王慧.工业测控系统VB编程.北京:化学工业出版社,2009