3月瓦斯治理调研汇报材料 Microsoft Office Word 文档

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第一篇:3月瓦斯治理调研汇报材料 Microsoft Office Word 文档

板石煤矿瓦斯治理汇报材料

吉林煤监局各位领导:

大家好!

为深入贯彻落实张德江副总理在 全国煤矿瓦斯防治工作电视电话会议上的讲话,板石煤矿结合我矿井下瓦斯治理实际情况现汇报如下:

一、矿井概况

板石煤矿位于吉林省延边朝鲜族自治州珲春市板石镇境内,矿井于2007年12月28日投产,矿井核定生产能力240万t/a。板石矿井开拓方式为斜井开拓,主井、副井、风井三条井筒开拓。主、副井入风,风井回风。矿井通风方式为中央并列式,通风方法为抽出式。

板石煤矿现有两套同等能力的BDK-10-NO25型轴流对旋主扇,一台工作,一台备用;电动机型号为YBF-450-M1-10;输入功率2×250kw;铭牌最大风量为110m/s,电动机转数561r/min;主要通风机叶片运转角度1级55°2级45°。

二、井下通风现状

板石煤矿现有2个采煤工作面119b04工作面、11906工作面;一个回撤工作面 11904工作面;一个安装工作面22002工作面。

板石煤矿正在施工的掘进巷道有6个: 11908下顺、311910上顺、11910下顺、22004上顺、22004下顺、11904回风联巷。

板石煤矿目前井下需要供风的硐室有10个:-63水仓、-164水仓、火药发放硐室、-480中央变电所、-480瓦斯抽放泵站、-480中央水仓、-356绞车房、暗风井绞车房、暗副井绞车房、19层瓦斯抽放泵站。

根据2011年4月20日的测风报表,板石煤矿矿井总入风量6073m/min,矿井总回风量6197m/min,矿井负压2500Pa,矿井有效风量5812m/min,矿井有效风量率87%,矿井通风等积孔是2.46m,全矿井最长通风流程5124m,矿井外部漏风量:460m/min,矿井外部漏风率:7%。

三、矿井瓦斯等级鉴定及有关情况 1、2010年板石矿井瓦斯等级鉴定结果为低瓦斯矿井,瓦斯绝对涌出量为26.31m/min,相对瓦斯涌出量为8.15 m/t。

2、板石矿井瓦斯等级鉴定结果为低瓦斯矿井,矿井总回风巷瓦斯浓度在0.2-0.3%之间;采煤工作面回风巷瓦斯浓度在0.4%以下;正常通风时采煤工作面无瓦斯超限情况;建矿以来矿井未发生过瓦斯爆炸或瓦斯燃烧现象;井下掘进工作面绝对瓦斯涌出量全部都在1 m/min以下;井下采煤工作面绝对瓦斯涌出量全部都在6-8 m/min之间。

四、矿井瓦斯治理技术基础性工作

333

23331、板石煤矿19#、20#煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告结果:19#煤层标高-545m以上的和20#煤层-575m以上不具备煤与瓦斯突出危险性。

2、板石煤矿采掘工作面预计瓦斯涌出主要来源:一是本煤层瓦斯在落煤过程中涌出,约占30%;二是采空区及邻近层瓦斯通过顶底板裂隙涌出,约占60-70%。

1)119b04采煤工作面:风排瓦斯量3.30m/min,抽放量5.12m/min,绝对瓦斯涌出量8.42m/min。

2)11906采煤工作面:风排瓦斯量3.03m/min,抽放量3.9m/min、绝对瓦斯涌出量6.93m/min。

3)11908下顺:风排瓦斯量0.62m/min; 4)11904回风联巷:风排瓦斯量0.21m/min; 5)22004上顺:风排瓦斯量0.33m/min; 6)22004下顺:风排瓦斯量0.32m/min; 7)11910下顺:风排瓦斯量0.50m/min; 8)11910上顺:风排瓦斯量0.51m/min;

9)风井总回:风排瓦斯量12.39m/min,抽放量9.54m/min,矿井绝对瓦斯涌出量21.93m/min。

五、矿井通风系统合理可靠

1、板石煤矿通风阻力为2500pa,符合《煤矿井工开采通风技术条件》(AQ1028-2006)的规定。

2、板石煤矿属于低瓦斯矿井,在开采煤层采用联合布

3333

3置采区、在开采容易自燃煤层采区,按规定设置了专用回风巷道-19层专用回风巷。

3、板石煤矿基本杜绝了上隅角瓦斯超限的情况,主要采取的措施是:初采期间,在距工作面50m范围内施工防扇钻,采面上顺进行“高位钻孔抽放卸压带瓦斯”以及“尾巷埋管抽采上隅角瓦斯”三种瓦斯治理方法。

4、板石煤矿井下现有风门60道,其中安装无压风门28道。

5、板石煤矿2011年2月开展了2011年度反风演习,各项反风演习结果均已达到《煤矿安全规程》之规定。

六、矿井瓦斯抽采

1、板石煤矿2011年4月矿井瓦斯抽采率44.48%,11906采面抽采率56.2%,119b04采面抽采率60.8%,煤的可解吸瓦斯含量均分别为1.68和4.29均≤6,回风流瓦斯浓度在0.3%左右,符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1026-2006)的要求。

2、板石煤矿生产计划编制以矿井瓦斯抽采达标的煤量为限,计划开采的煤量未超出瓦斯抽采达标的煤量。

3、板石煤矿现有瓦斯抽放泵5台,其中地面泵站设有淄博水环真空泵有限公司生产的2台2BEC60水环真空泵,最大抽速267m/min,转数290r/min,电机功率315kw。

井下移动泵站现有瓦斯抽放泵3台,其中型号为 32BE1353-OBD抽放泵1台,抽速36.5-89m/min,转数590r/min,电机功率60kw;型号为CBF380-2BG3抽放泵2台,抽速150m/min,转数550r/min,电机功率200kw.板石煤矿井下瓦斯抽放系统的主管路设在风井,采用20寸PE管,支管路采用12寸PE管,各采区抽放管路采用10寸PE管路。

板石煤矿瓦斯抽放泵和管网的能力能够抽采要求。

5、板石煤矿地面和井下各抽放泵站均安设负压、一氧化碳、温度、甲烷传感器,定期取抽放管路内气样送化验室进行分析,防止采空区发生自燃事故。

七、煤矿安全监控系统

1、板石煤矿装备了长春东高公司开发的KJ19综合监控系统,矿井监控系统中心站配主机2台,一台工作,一台备用。并在井下安设了32个BFDZ-2型监控分站,接入各类传感器82个,地面监控系统可以随时监测巷道内甲烷、一氧化碳、温度、风速、负压、风门开关等环境参数。BFDZ系列监控分站具有检测、控制、通讯功能,可独立作为风电、瓦斯电闭锁装置。

板石煤矿采煤工作面上顺和下顺皮带头按AQ1029标准设置了一氧化碳传感器,主扇、局扇设置开停传感器,主要进回风门设置了风门开关传感器。

2、板石煤矿按规定对井下传感器进行调校,每10天进

33行一次甲烷断电实验,每天进行一次风机自动切换实验,采掘工作面等地点瓦斯超限声光报警、断电、闭锁功能正常完好,断电控制图符合要求。

3、板石煤矿按照《吉林省煤矿瓦斯治理示范矿井示范县标准和验收考核办法》配备了瓦斯巡检系统,有效地防止了瓦检员假、漏、空检现象的发生。

八、生产布局及其它

1、板石煤矿每年核定通风能力,保证以风定产,核定的矿井通风能力报省级煤炭主管部门审核后,报吉林省煤矿安全监察局备案。

板石煤矿井下无风速超限、瓦斯超限、不合理串联风现象。

2、板石煤矿每年编制生产计划与瓦斯抽采计划同步进行,生产计划的编制以瓦斯抽采达标煤量为限。

3、板石煤矿按煤炭生产许可证载明的能力组织生产,采煤工作面的数量符合《煤矿安全规程》第四十八条的规定,不存在超定员组织生产的现象。

4、板石煤矿按规定配备专职通风副总工程师。

5、板石煤矿各种型号电缆和机电设备,由珲春矿业集团公司供应处统一购进、矿供应科保管,机运科负责管理,电缆和机电设备均取得“MA”标志;井下共有12台皮带输送机,机电区皮带队负责日常的维修和管理,各条皮带输送 机均安装“综合保护器”,防止皮带出现堆煤、跑偏、烟雾、急停等情况;井下电气设备安装了“综合保护开关”,从根本上杜绝了失爆、短路、过热、过流欠压等情况; 板石煤矿设置了专职防爆检查员,归机电矿长直接领导,负责电气设备入井前的防爆检查,检查合格填写“防爆全格证”后方可入井使用。板石煤矿按批准的计划及时淘汰落后的设备,杜绝失爆现象的发生。

6、板石煤矿在开采自然煤层的采区,根据《规程》规定,编制了相应的防灭火设计,并采取了综合防灭火措施。

板石煤矿井下各地点均按《规程》规定铺设了防灭火管路,按规定距离安设了阀门。井下各转载点均安设了转载点喷雾,采掘工作面上下顺均安设了净化水幕和隔爆设施。

板石煤矿按《规程》规定,每年制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度,并组织实施。

板 石 煤 矿 2011年4月28日

第二篇:瓦斯治理汇报材料

瓦斯治理汇报材料

山西大同李家窑煤业有限责任公司

一、基本情况

山西大同李家窑煤业有限责任公司矿井是资源整合后的股份制企业,隶属于山西煤销集团大同分公司,位于大同市左云县小京庄乡李家窑村南,井田面积14.644㎡,设计生产能力120万吨/年,计划于2011年10月1日联合试生产。

矿井瓦斯涌出量预测报告:相对瓦斯涌出量2.58m/t,绝对瓦斯涌出量6.25 m/min。根据《煤矿安全规程》(2010年)第133条,本矿井相对瓦斯涌出量小于10m/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于40m/min,故属低瓦斯矿井。

二、矿井瓦斯治理工作

1、加强通风管理,提高通风能力

为确保矿井顺利投产,通风系统必须合理、稳定、可靠,有足够的通风能力。强化通风系统的日常管理,根据《规程》要求公司在井下主要巷道建立测风站,并对井下巷道每旬进行风量测定,确保了巷道风量充足。巷道布置设计到施工与维护、通风系统调控等方面采取措施,提高有效风量率,提高通风系统的运行质量。

进一步提高局部通风的安全保障,加大对旋式局部通风机的投入,淘汰11 kW及以下的局部通风机,实现“双风机、双3333

电源,自动切换和具有闭锁功能”,确保掘进巷道的风速、风量符合设计要求。

2、加强瓦斯管理,实现瓦斯零超限

①树立正确的理念。大力宣传“瓦斯超限就是事故”、“瓦斯预防与控制”、坚持“通风可靠、抽采达标、监测有效、管理到位”,等瓦斯治理理念,营造群防群治的氛围。

②加强业务培训和现场管理。开“一通三防”知识普及,健全全员培训制度,利用班前班后会,进行“一通三防”业务培训,组织人员到兄弟单位学习先进经验,取长补短。严格现场管理,我们对井下瓦斯探头、风筒吊挂进行强化管理。对瓦斯检查、巷道贯通、电氧焊管理、尾巷管理等方面都制定了严格的专项措施,保证了现场关键环节的安全管控。

③分析现阶段矿井瓦斯情况

防治瓦斯的重点地点:;掘进工作面,这些地点炮眼内一般均能检测到瓦斯。当掘进至断层附近,尤其是断层组附近时,很容易出现瓦斯动力现象,呈现瓦斯从炮眼内喷出。而掘进工作面又是矿井通风的薄弱环节。

④强化瓦斯监控手段

公司严格按照低瓦斯矿井高瓦斯管理要求对井下所有工作面配备了瓦斯员,对井下每班不少于3次的瓦斯检查工作。同时矿井安装了瓦斯监控系统,对井下瓦斯、二氧化碳、温度、风速等进行24小时不间断的检查。对瓦斯超限等进

行及时汇报并做出处理。

防治瓦斯措施: 是认真贯彻落实“先抽后采、监测监控、以风定产”瓦斯治理十二字方针,把提高防治瓦斯重要性认识真正落实到行动上,落实到现场上。瓦斯危害巨大,人人皆知,然而为什么瓦斯爆炸却仍时有发生,让我们震憾。究其根源,防治瓦斯措施落实有差距,不能慎之又慎,持之以恒的抓好措施是关键所在。

(1)防治瓦斯必须克服形式主义,实实地地抓好措施在现场的落实,不能有丝毫的懈怠和马虎,实践证明,只要真正重视防治瓦斯工作,能够及时发现隐患苗头,我们完全有能力治理好瓦斯,消灭重大灾害事故的发生。

(2)根据不同区域、不同地点瓦斯涌出特性,制定有针对性专项措施。

(3)强化特殊生产地点的瓦斯管理。

(4)完善矿井瓦斯监控系统,提高技术装备水平,充分发挥其安全保障作用。

3、加强瓦斯隐患排查治理工作

公司每月对井下一通三防工作进行隐患排查,对存在的一般隐患现在进行现场整改,落实到责任人。对存在的较大的安全隐患,公司采取停工整改的方式,责成专人负责落实隐患处理情况,隐患排查落实不留死角。

4、加强对井下通风设施的管理

在矿井基建过程中,巷道贯通工作直接影响了整个矿井通风系统,根据井下实际预测矿井通风系统的变化,制定通风系统调整的方案和计划,提前做好实现矿井通风系统的顺利延续和变化工作,在巷道贯通时,临时风门及时安装到位。确保了巷道风流稳定。

三、下一步工作计划

1、我们矿井还处于建设阶段,许多通风工程还在施工当中,现有的通风设施、防灭火设施及防尘设施正在有序的进行中,马上将面临临时设施的拆除工作,我们要保持清醒的认识,始终把瓦斯治理工作放在首位。进一步完善三大系统,把我们的煤矿建设成真正的本质安全型的现代化矿井。

我们的“一通三防”工作方面做了一些工作,同样也存在一些不足,距离总公司提出的要求差的很远,基于我公司基建期间,我们有信心、有决心将公司的“一通三防”工作搞好。

东沟煤业瓦斯治理汇报材料

一、基本情况

东沟煤业有限责任公司兼并重组项目主体企业为山西煤炭运销集团公司,行政区划属左云县水窑乡管辖。本矿井是根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发[2009]9号文的批复,由原左云县水窑乡东沟联营煤矿和原左云县水窑乡柏山煤矿整合而成,井田面积4.4579k㎡,设计生产能力为0.9Mt/a。批准开采18+19、20、22、25号煤层。

矿井现开采18+19号煤层,根据大同市煤炭工业局煤矿年产30万t以下94座矿井2008瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定结果的批复,原左云县水窑乡东沟联营煤矿柏山井2008瓦斯等级鉴定结果,瓦斯绝对涌出量为0.98 m3/min,相对涌出量为2.44 m3/t,CO2绝对涌出量0.69m3/min,CO2相对涌出量

1.88 m3/ t,属低瓦斯矿井。根据山西省煤炭工业局文件晋煤安发[2007]2030号文,原左云县水窑乡东沟联营煤矿2007瓦斯等级鉴定结果,瓦斯绝对涌出量为

1.36 m3/min,相对涌出量为3.08m3/t,CO2绝对涌出量1.25 m3/min,CO2相对涌出量2.83 m3/ t,属低瓦斯矿井。

二、矿井瓦斯治理工作

(一)存在的隐患

(二)治理的方法及效果

三、今后的打算

第三篇:瓦斯治理大会诊汇报材料

山西介休义棠瑞东煤业有限公司

瓦斯治理工作汇报材料

尊敬的各位领导、专家 你们好!

我矿在集团公司的统一领导下,不断完善、加强“一通三防”管理工作,认真贯彻“先抽后采、监测监控、以风定产”瓦斯治理“十二字”方针,稳步推进“通风可靠、监控有效、抽采达标、管理到位”十六字瓦斯综合治理工作体系建设工作,创新和改进“一通三防”技术管理和现场管理,在保障矿井安全生产的同时,进一步强化“一通三防”质量标准化工作,为矿井安全生产创造了有利条件,为我矿的科学、协调和可持续发展奠定了坚实的基础。现对我矿井“瓦斯治理”工作进行汇报。

一、矿井概况

山西介休义棠瑞东煤业有限公司位于介休市西南绵山镇后党峪村一带,距介休市直距8km,行政区划隶属介休市绵山镇管辖。西距108国道仅10.5km,西北距南同蒲铁路义棠火车站2.5km,距大运高速公路6km,东北距介休火车站约8km,其间均有简易公路相通,交通较为便利。

山西介休义棠瑞东煤业有限公司为山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室以晋煤重组办发„2009‟61号文件《关于晋中市介休市煤矿企业兼并重组整合方案的批复》核准的兼并重组整合矿井,由介休市瑞东煤业有限责任公司、山西宝源煤业有限公司和介休市瑞来煤业有限责任公司整合而成。山西省国土资源厅于2012年12月9日颁发了采矿许可证,证号为C***0045691,批准开采1#—11#煤层,井田面积29.5391km,生产规模为120万吨/年。据2012年11月30日山西省煤炭工业厅综合测试中心鉴定报告,6#、9#、10#煤尘具有爆炸性,自燃倾向性等级为Ⅱ级,为自燃煤层。矿井瓦斯绝对涌33出量为5.21m/min,相对涌出量为2.27m/t,属低瓦斯矿井。

二、通风可靠

矿井采用抽出式通风方法,主、副井、行人井进风,回风立井回风。通风方式为中央并列式。回采工作面采用全风压通风,掘进工作面采用压入式通风,采区变电所采用独立通风。

主风机房安装2台FBCDZ—10—NO30B型矿用防爆轴流式通风机,配套电机功率2×355KW的电动机,该风机风量范围:6600-14700m/min,一台工作,一台备用。矿井反风方式采用风

33机反转方式进行反风。总进风8689m/min,总回风8856 m/min,33其中副斜井进风4099m/min,主斜井3011 m/min,行人斜井1579 3m/min。

配备一套KFJ风机性能在线检测装置,并可通过通讯接口将信号传至矿井安全监测监控系统。

联合试运转期间,矿井通风系统正常,风速、风量及风压等均达到设计要求,能够满足采掘安全生产需要。反风设施能在5min内改变矿井风流方向,风量不少于正常风量的59%,备用主扇能在10min内启动。

掘进工作面通风采用FBD№5.6/2×11局部通风机压入式通风,掘进工作面的需风量在局部通风机范围内,满足要求。使用长距离通风的抗静电、阻燃性能风筒,采用双风机、双电源和“三专”(专用变压器、专用开关、专用回路)。

三、监控有效

矿井安装KJ90NB型安全监控系统,双回路供电,地面监控中心的监测主机选择2台工控机为主控、热备机,配置1台服务器作为WEB服务器,主机通过工业环网与地面、井下分站通讯。建立了安全监控系统管理制度;现有培训合格持证监控员6名,监控人员规定及时填写各种记录;井下各作业地点均按AQ6201-2006和AQ1029-2007的标准安设各种传感器,对井下的安全生产环境及各主要生产设备运行状况进行适时收集、传输、监测、监控,并进行记录;每班安排专人对井下系统进行巡查,及时处理出现的问题;按规定每7天对井下甲烷传感器进行更换校验;按规定及时进行甲烷传感器断电试验。

该系统具有实时监测、实时数据存储、断电和馈电状态监测、断电保护、模拟量实时曲线和历史曲线显示、数据上报等功能。

能够实现安全监控系统数据准确、报警及时、断电可靠,做到监控有效。

四、矿井瓦斯治理机构及管理情况:

矿长是“一通三防”工作的总负责人,总工程师分管“一通三防”工作。下设通防部负责 “一通三防”业务管理工作,通防部下设通防队、瓦斯检查组、监控组负责通风系统、防治煤尘、防治瓦斯、通风安全监控、“一通三防”安全装备等业务工作。

建立健全了瓦斯治理责任制,建立了以总工程师为首的瓦斯3防治技术管理体系。严格执行瓦斯管理制度,落实瓦斯治理职责。每月6、16、26日由安全副总牵头,组织管理人员对矿井井上下进行全面安全检查,查找隐患及时下达整改措施限期整改。做到管理到位。

各位领导,以上是我矿在开展瓦斯治理工作中采取的一些做法。但按照上级领导的要求,还存在着很多薄弱环节和不足之处,敬请各位领导多提宝贵意见,我们决心以这次检查为动力,虚心学习先进经验,取长补短,促使我矿瓦斯治理工作的进一步提高。

谢谢各位领导!

二〇一三年十月二十五日

瓦斯治理工作 汇报材料

山西介休义棠瑞东煤业有限公司

二〇一三年十月二十五日

第四篇:10月瓦斯治理汇报材料DOC

板石煤矿瓦斯治理汇报材料

吉林煤监局各位领导:

大家好!

下面我将板石煤矿2015年1—9月份瓦斯治理实际情况向各位领导进行汇报,汇报如下:

一、矿井概况

板石煤矿位于吉林省延边朝鲜族自治州珲春市板石镇境内,矿井于2007年12月28日投产,矿井核定生产能力240万t/a。板石煤矿主、副、新副井入风,风立井回风。矿井通风方式为中央并列式,通风方法为抽出式。

板石煤矿现有两套同等能力的FBCDZ№30/2×450型主扇,一台工作,一台备用;可实现 7200 m3/min-14100 m3/min 的变频调节。

二、井下通风现状

板石煤矿现有2个采煤工作面12018工作面、523a06工作面;一个回撤工作面 42201工作面;一个安装工作面52303工作面。

板石煤矿掘进巷道有8个: 12020上顺、12020下顺、523a05上顺、523a05下顺、52305上顺、119b16联巷、-540轨道巷、-480东翼回风巷,其中12020上顺、119b16联巷已施工到位,-540轨道巷未进行施工。板石煤矿目前井下需要供风的硐室有10个:1号瓦斯抽放泵站、2号瓦斯抽放泵站1号室、2号瓦斯抽放泵站2号室、火药发放硐室、-480变电所及水仓、-585变电所及水仓、-480充电硐室、暗风井绞车房、暗副井绞车房、3号瓦斯抽放泵站。

根据2015年9月30日的测风报表,板石煤矿矿井总入风量10672m3/min,矿井总回风量10850m3/min,矿井负压2740Pa,矿井有效风量9322m3/min,矿井有效风量率87%,矿井通风等积孔是4.11m2,全矿井最长通风流程8285m,矿井外部漏风量:175m3/min,矿井外部漏风率:2%。

三、矿井瓦斯等级鉴定情况 1、2012年板石矿井瓦斯等级鉴定结果为高瓦斯矿井,瓦斯绝对涌出量为58.05m3/min,相对瓦斯涌出量为10.79 m3/t。2013年我矿瓦斯鉴定结果为绝对瓦斯涌出量53.49m3/min,相对瓦斯涌出量10.49m3/t,鉴定为高瓦斯矿井。2014年我矿瓦斯鉴定结果为绝对瓦斯涌出量49.01m3/min,相对瓦斯涌出量11.16m3/t,鉴定为高瓦斯矿井。

四、矿井瓦斯治理技术基础性工作

1、板石煤矿19#、20#煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告结果:19#煤层标高-545m以上的和20#煤层-575m以上不具备煤与瓦斯突出危险性。

2、板石煤矿采掘工作面预计瓦斯涌出主要来源:一是 本煤层瓦斯在落煤过程中涌出,约占30%;二是采空区及邻近层瓦斯通过顶底板裂隙涌出,约占60-70%。

1)12018采煤工作面:风排瓦斯量2.59m3/min,抽放量8.37m3/min,绝对瓦斯涌出量10.96m3/min。

2)523a06采煤工作面:风排瓦斯量2.86m3/min,抽放量11.88m3/min、绝对瓦斯涌出量14.74m3/min。

3)12020上顺:风排瓦斯量0.47m3/min; 4)12020下顺:风排瓦斯量0.44m3/min; 5)119b16联巷:风排瓦斯量0.23m3/min; 6)523a05上顺:风排瓦斯量0.86m3/min; 7)523a05下顺:风排瓦斯量0.44m3/min; 8)52305上顺:风排瓦斯量0.27m3/min;

9)风井总回:风排瓦斯量20.97m3/min,抽放量29.28m3/min,矿井绝对瓦斯涌出量50.25m3/min。

五、矿井通风系统合理可靠

1、板石煤矿通风阻力为2740pa,符合《煤矿井工开采通风技术条件》(AQ1028-2006)的规定。

2、板石煤矿属于高瓦斯矿井,在开采煤层采用联合布置采区、在开采容易自燃煤层采区,按规定设置了专用回风巷道。

3、板石煤矿基本杜绝了上隅角瓦斯超限的情况,主要采取的措施是:初采期间,在距工作面50m范围内施工防扇 钻,采面上顺进行“高位钻孔抽放卸压带瓦斯”以及“尾巷埋管抽采尾巷瓦斯”三种瓦斯治理方法。

4、板石煤矿井下现有风门42道。

5、板石煤矿2015年1月开展了2015反风演习,各项反风演习结果均已达到《煤矿安全规程》之规定。

六、矿井瓦斯抽采

1、板石煤矿2015年9月矿井瓦斯抽采率58.27%,12018采面抽采率76.37%,523a06采面抽采率80.60%,回风流瓦斯浓度在0.4%左右,符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1026-2006)的要求。

2、板石煤矿生产计划编制以矿井瓦斯抽采达标的煤量为限,计划开采的煤量未超出瓦斯抽采达标的煤量。

3、板石煤矿现建有地面永久瓦斯抽放泵站1个,井下移动瓦斯抽放泵站3个,共配备瓦斯抽放泵15台,其中地面安设560 m3/min抽放泵2台;井下移动瓦斯抽放本站内安设260 m3/min抽放泵5台;160 m3/min抽放泵4台;150 m3/min抽放泵3台;89 m3/min抽放泵1台。全井瓦斯抽采泵装机能力为3599 m3/min。

(地面泵站设有2BEC-80水环真空泵2台,最大流量560m3/min。井下1号移动泵站现有瓦斯抽放泵3台,其中型号为CBF380-2BG3抽放泵2台,最大流量150 m3/min;型号为2BEC-42抽放泵1台,最大流量160 m3/min。井下2号移动泵站现有瓦斯抽放泵5台,其中型号为CBF380-2BG3抽放泵1台,最大流量150 m3/min;型号为2BEC-42抽放泵1台,最大流量160 m3/min;型号为2BE1353-OBD3抽放泵1台,最大流量89m3/min;型号为2BEC-52抽放泵1台,最大流量260m3/min;型号为2BEK520-2BG3抽放泵1台,最大流量260m3/min。井下3号移动泵站现有瓦斯抽放泵5台,其中型号为CBF380-2BG3抽放泵1台,最大流量150 m3/min;型号为2BEC-42抽放泵1台,最大流量160 m3/min;型号为2BEC-52抽放泵3台,最大流量260m3/min。)

我矿于2008年9月开始瓦斯抽放工作,经过近几年的实践与摸索,总结出以边采边抽半封闭抽采为主,尾巷埋管抽采为辅,上隅角浮抽为补充的综合瓦斯抽采方式。

板石煤矿井下瓦斯抽放系统的主管路设在风井,采用24寸PE管,支管路采用12寸PE管,各采区管路采用10寸与12寸PE管。

采煤工作面瓦斯抽放钻场布置在回风顺槽,距开切眼24m施工第一个钻场,以后每隔18m布置一个钻场,钻场的施工尺寸为:宽5m×深3.5m×高2m。每个抽放钻场,按照钻孔终孔点高度12-28m,朝采空区裂隙带的方向施工8个抽放钻孔,根据与下赋煤层的间距,向下赋煤层施工4个抽采钻孔,钻孔均采用聚铵脂封孔,通过软笼与采面高位钻孔抽 采PE管连接;在回采工作开始时,开始高位钻孔抽放,每个采煤工作面始终保持3个钻场同时抽放,1个备用钻场准备抽放,保证采煤工作面抽放的连续性。

工作面正常回采期间,我矿要求采煤工作面保证上出口端头支架不能滞后,并按《规程》规定及时退锚、剪网,保证尾巷充分冒落,充分减小尾巷空间。同时利用预埋立厅对尾巷瓦斯进行抽放,预埋立厅间距为8m,随着工作面的推进,以“见三回一”的形式进行迈步抽放,有效地降低了尾巷瓦斯浓度。

当工作面为仰采工作面时,上隅角易集聚瓦斯,尾巷埋管抽采效果不佳时,我矿要求必须在上隅角设置4-6趟4寸浮抽支管路,抽采上隅角瓦斯。

实践证明,我矿采取的以上几种综合瓦斯抽采措施适合矿井的实际情况,它有效地降低了采煤工作面的瓦斯浓度,采煤工作面上顺回风瓦斯浓度在0.3-0.5%之间,上隅角瓦斯浓度控制在0.6-0.9%之间,尾巷瓦斯浓度不超过1.5%。

板石煤矿瓦斯抽放泵和管网的能力能够满足抽采要求。

5、板石煤矿地面和井下各抽放泵均安设抽采监控系统对管路内各种数据进行监测,并定期取抽放管路内气样,送化验室进行分析,防止采空区发生自燃事故。

七、煤矿安全监控系统

1、板石煤矿装备了长春东高公司开发的KJ19N综合监 控系统,矿井监控系统中心站配主机2台,一台工作,一台备用。并在井下安设了34台KJ19-F型监控分站,接入各类传感器202个。KJ19-F系列监控分站具有检测、控制、通讯功能,可独立作为风电、瓦斯电闭锁装置。

板石煤矿采煤工作面上顺和下顺皮带头按AQ1029标准设置了一氧化碳传感器,主扇、局扇设置开停传感器,主要进回风门设置了风门开关传感器。

2、板石煤矿按规定对井下传感器进行调校,每10天进行一次甲烷断电实验,每天进行一次风机自动切换实验,采掘工作面等地点瓦斯超限声光报警、断电、闭锁功能正常完好,断电控制图符合要求。

3、板石煤矿建立了瓦斯事故应急预案,矿井安全监控中心人员全部持证上岗,安全监控系统发出报警、断电信息后,值班人员能够立即通知矿调度部门,并有瓦斯超限处理记录。

八、生产布局及其它

1、板石煤矿每年核定通风能力,保证以风定产,核定的矿井通风能力报省级煤炭主管部门审核后,报吉林省煤矿安全监察局备案。

板石煤矿井下无风速超限、瓦斯超限、不合理串联风现象。

2、板石煤矿按规定建立了“一通三防”管理机构,建 立健全了“一通三防”管理制度,配备通风副总工程师。

板石煤矿每月以大课、班前会、集中培训的形式对职工进行“一通三防”和瓦斯治理方面知识的培训;采掘工作面配备了专职瓦斯检查员,并严格进行管理,有效防止了瓦检员假检、漏检、空检现象的发生;板石每月召开一次“一通三防“例会,解决瓦斯治理工作中的突出的问题;目前集团公司每月也召开一次通风例会,要求各矿总工程师、安全矿长、通风副总、通风科长必须参加,具体解决通风工作中存在的问题,确保职责和制度的落实。

3、板石煤矿每年编制生产计划与瓦斯抽采计划同步进行,生产计划的编制以瓦斯抽采达标煤量为限。

4、板石煤矿按煤炭生产许可证载明的能力组织生产,采煤工作面的数量符合《煤矿安全规程》第四十八条的规定,不存在超定员组织生产的现象。

5、板石煤矿各种型号电缆和机电设备,由珲春矿业集团公司供应处统一购进、矿供应科保管,机运科负责管理,电缆和机电设备均取得“煤矿安全(MA)”标志;井下皮带输送机由机电区皮带队负责日常的维修和管理,各条皮带输送机均安装“综合保护器”,防止皮带出现堆煤、跑偏、烟雾、急停等情况;井下电气设备安装了“综合保护开关”,从根本上杜绝了失爆、短路、过热、过流欠压等情况; 板石煤矿设置了专职防爆检查员,归机电矿长直接领导,负责 电气设备入井前的防爆检查,检查合格填写“防爆全格证”后方可入井使用。板石煤矿按批准的计划及时淘汰落后的设备,杜绝失爆现象的发生。

6、板石煤矿在开采自然煤层的采区,根据《规程》规定,编制了相应的防灭火设计,并采取了综合防灭火措施。

板石煤矿井下各地点均按《规程》规定铺设了防灭火管路,按规定距离安设了阀门。井下各转载点均安设了转载点喷雾,采掘工作面上下顺均安设了净化水幕和隔爆设施。

板石煤矿按《规程》规定,每年制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度,并组织实施。

九、今年以来我矿瓦斯治理工作的开展情况

1、通风设施

今年共计砌筑、翻修通风设施68道,其中砌筑通风设施42道,翻修通风设施26道,通过对井下通风设施维修、堵漏,使井下通风设施基本完好。

2、瓦斯治理

根据吉煤集团要求采煤工面回风流中瓦斯浓度超过0.5%报警,超过0.7%断电的规定以来,我矿加大对采煤工作面的瓦斯管理力度,目前采煤工作面基本杜绝瓦斯超限事故,效果非常明显。掘进工作面由于日常管理不到位、出现 传感器误报情况较多,在以后工作中,重点加大对掘进工作面管理力度,加强瓦检员责任心,杜绝因人为因素导致报警。

我矿在每年年初制定了全年瓦斯抽采计划,与生产计划同时下达、同时实施、同时考核;我矿全年计划施工钻孔186300米,实际完成192356米,超额完成计划的3.25%,其中施工高位抽放钻孔155364米,下赋煤层抽放钻孔36992米。铺设抽放管路11851米,回撤抽放管路5570米。全矿井计划抽采瓦斯量1350万m3,累计抽采瓦斯量1190.28万m3,完成计划完成88.17%。

完成了东翼瓦斯抽放泵站(3号抽放泵站)的建设及东翼区域抽放系统的安装工作,同时采用了抽采接力的方法解决了东翼瓦斯排放巷的问题。

4、综合防尘

板石煤矿在工业广场西侧设置600m3消防水池和 400m3井下消防水池,为井下防灭火储备充足的水源。板石煤矿全井共敷设防尘管路50622m,其中主井敷设4寸管路1220m、副井敷设4寸管路1220m、新副井敷设4寸管路1220m,其它地点防尘支管路均采用2寸管路,井下皮带巷道防尘管路每隔50m安设一个三通阀门,其它巷道每隔100m安设一个三通阀门,井下各地点,均按《规程》规定敷设了防灭火管路。全矿井在采掘工作面及其它地点共安设净化水幕13处;转载点喷雾42处;采煤工作面上下顺设置净化水幕、采煤机安设内外喷雾;掘进工作面设置净化水幕、综掘机安设内外喷雾,掘进工作面风筒、采煤工作面上顺管线、皮带头等产尘量大的地点,每天都安排专人负责清扫、擦拭,实行挂牌管理,保证巷道内不发生煤尘堆积现象。1—9月份共计巷道防尘1907040m,同时挪设隔爆水袋115处,新设隔爆水袋30处,换坏隔爆水袋946个,擦洗隔爆水袋172次。

5、监测监控

今年对219b01工作面、22016工作面、42201工作面、523a06工作面、12018工作面、119b08工作面、52303工作面监控系统进行了回撤与安装,共计铺设光缆线10500m,监测电缆185000m,回撤各种电缆286000m;检修传感器178台、调校各类传感器5140次。

十、安全生产工作状况

1、矿井各项安全管理规章制度制定及执行情况。目前根据国家有关法律、法规要求,并结合我矿实际情况,建立健全了事故隐患排查制度、领导干部带班下井制度、安全生产教育与培训制度、重大危险源检测、监控制度、矿井主要灾害预防制度、安全信息管理制度、安全监督检查制度等各项管理制度94项。建立健全了全矿各级干部及工人安全生产岗位责任制618项,并健全了井上下各工种岗位操作规程,自7月25日-8月11日,我矿组织了5次班前集中学习,还组织了1次班组长以上各工种岗位责任制考核,并组织安全管理人员在井上等候车室对入井人员进行抽查考核,强化落实各项安全管理制度的落实。

2、煤矿“三大规程”及安全技术措施贯彻执行情况。自7月份以来,我矿各单位主要通过班前学习,每日一题,并通过开展“人手一张明白纸”活动等形式组织学习“煤矿安全规程”、“煤矿操作规程”,关于落实作业规程,我矿主要以先贯彻、再考试、合格再上岗的方式进行学习,并通过在施工地点,对施工人员现场抽查的形式强化落实管理。

3、煤矿事故隐患排查治理及报告情况

我矿每月通过组织各专业管理人员进行五日检、十日检的形式进行全井的隐患排查,能当场落实整改的,就现场整改,如整改不了的,上报矿信息站,以隐患通知单的形式落 实责任单位限期整改,整改完后回馈矿安监科,安监科组织安全管理人员进行复查形成闭合式管理模式。每季度我矿会做出隐患排查报告上报市煤监局、州煤监局、州安全生产管理局,进行存档、备案。

4、煤矿安全生产体系五落实五到位情况

根据国家相关要求,我矿已经制定“板石煤业有限公司五落实五到位”具体实施细则,做到了对安全隐患排查责任、时间、整改情况、整改资金、处罚细则、五落实,并已经按照上级部门要求做成牌板悬挂井口.5、煤矿安全管理“网格化”实施情况

近期我矿正在搞“网格化”管理试点工作,通过最矿各工种的岗位责任制的修订,进一步强化了岗位责任,为强化落实。我矿在井下各作业地点悬挂了“安全生产网格化管理”牌板。要求各施工单位将现场施工人员具体分工及安全负责人如实填写,目前此项工作刚刚起步,还存在诸多不足,我们在以后工作中不断健全。

6、从业人员安全教育、培训、考核情况 我矿现有职工2136人,已经全部通过岗前培训,其中特殊工种811人,各级安全管理人员88人。今年以来,我矿安全管理人员新培训及换证24人,特殊工种培训及复训246人次,新从业人员培训176人,并在近期组织了应急救援全员贯彻培训工作,满足了我矿安全生产需要。

7、事故煤矿对事故原因的分析、教训的反思、防范措施的制定及落实情况

“4.13“运输事故发生后,我们认真总结吸取教训,我们组织全人员进行了事故原因分析和反思,事故主要原因现场施工人员安全意识、自我保护意识不强,同时也暴露出我矿运输环节管理还存在漏洞。并针对此次事故制定了矿井运输防范措施,共10项。同时我矿举一反三,根据建矿以来各类事故教训,结合实际制定出安全管理九项规定。即:拉车必须清场挂绳汇报制度;必须执行检修停送电汇报制度;必须执行一炮三检汇报制度;必须执行瓦斯管理制度;必须执行敲帮问顶制度;必须执行安装、回撤管理制度;必须执行持证上岗制度;必须执行吊、装管理制度;必须执行火工品管理制度。我矿将九项制度当作员工学习材料,从思想上 改变员工安全意识,用制度规范员工行为。严格执行事故责任追究制度。5月8日召开矿班子会议,宣布了4.13事故相关责任人的处理决定,对全矿所有管理人员敲响了警钟。开展了安全生产督察工作。为提高安全保障能力,我矿提出了模拟上级安全检查模式的工作思路,制定了《成立板石煤矿安全生产督查组的通知》,建立健全了考核奖罚机制,进一步细化了督查组的工作内容和考核项目,并从机关科室抽调人员,分别成立了专项工作督察组、常态系统督察组和三违行为督察组,根据不同时期的重点工作,通过自查自纠、专项检查及不定时抽查,全面、系统、彻底地排查整治安全隐患,防范和遏制各类安全事故发生。

8、矿井事故责任人责任追究及落实情况

我矿已经建立事故追查处理制度,坚决执行一事故、一追查、一通报程序,根据四不放过的原则,对事故责任人,给予行政及经济处罚。

板 石 煤 矿 2015年10月9日

第五篇:区域瓦斯治理汇报材料(200912)

深入开展区域瓦斯治理 精心打造本质安全矿井

洛阳义安矿业有限公司 二〇〇九年十二月四日

深入开展区域瓦斯治理 精心打造本质安全矿井

义安矿2003年11月开工建设,2009年6月26日竣工投产,在这5年多的建设过程中,历经高瓦斯矿井到煤与瓦斯突出矿井的转变,防治煤与瓦斯突出工作一度成为义安矿建设的瓶颈。义安矿在探索中创建,从防突制度建设到全员防突培训,从安全防护到措施执行,从局部防突到区域瓦斯综合治理,以防治煤与瓦斯突出为重点,全面开展瓦斯综合治理示范化矿井创建工作,逐步形成了“以区域瓦斯治理为主导、以局部防突措施、工作面瓦斯治理为补充”的瓦斯综合治理新格局,构建出“保、压、冲、注、抽”(保护层开采、水力压裂、底板岩巷水力冲孔、煤层注水、本煤层网格抽放及煤巷条带抽放)的全方位区域瓦斯治理体系。

一、完善制度,加强现场管理,建立瓦斯综合治理管理新机制

一是坚持每周一次防突例会、每月一次瓦斯综合治理专题会,建立完善瓦斯综合治理专项投入保障机制,实行风险抵押金制度,健全瓦斯治理和防突工作管理制度等,为瓦斯综合治理工作提供保障。二是把瓦斯治理工作由制度措施完善向加强现场管理转移,实现了“四个到位”,即防突措施制定到位、措施孔施工到位、专职人员现场监督到位、管理 人员现场抽查到位。作为双突矿井,我们始终坚信“没有抽不出的瓦斯,只有打不好的钻孔”。为切实将防突措施落实到位,确保钻孔深度和钻孔质量,在完善《监钻管理办法》的同时,又制定了《瓦斯深孔抽放钻孔抽查制度》,要求所有中层干部全员参与,现场跟班,严格检查钻孔深度和回撤钻杆数量,保证抽查率达到50%以上。三是建立瓦斯预警机制,要求工作面出现瓦斯异常、地质构造等特殊情况时,进行重点监控,并采取特别的防突措施,严防事故发生,确保安全生产。四是严格责任落实,坚持 “瓦斯超限就是事故”,严格责任追究。

二、加大宣传力度,不断提升瓦斯治理理念

认真宣传贯彻集团公司“加强预测,超前防范,消除显现,杜绝突出”的防突工作要求,结合矿井实际,确立了“防突服务于生产,生产服从于防突”的工作理念,编印了《义安公司防突文化手册》,建立防突文化宣传阵地,在井底车场设臵百米防突文化长廊,举办防突知识培训班,进行防突知识竞赛,大力宣传瓦斯综合治理理念和防突知识,树立全员防突意识,全面提高广大员工的防突知识水平和业务素质能力,形成了示范化矿井创建的浓厚氛围,为做好瓦斯综合治理工作奠定了坚实基础。

三、优化通风系统,提高矿井防灾抗灾能力

一是合理布臵巷道,完善通风系统。所有工作面全部采 用专用回风巷,形成独立的通风系统;所有风门全部按照防突要求进行设计施工,确保了通风系统合理、稳定、顺畅。

二是严格通风管理,确保通风安全。严格执行“三专两闭锁”、“风机自动倒台”等规定,风机电源全部采用两趟专用线,并安装开停传感器,实现24小时在线监控,确保通风系统安全、可靠。

三是加强局部通风的现场管理。监测监控系统实现井下24小时分地区专人值班,随时处理系统故障,各通风用风地点建设风机看护室,设臵专职风机看护工,严防停风停电事故发生。

四、树立防突新理念,全面开展区域瓦斯治理 2007年以来,提出了“防突服务于生产,生产服从于防突”的工作理念,坚定了“多做防突工程,提高防突能力”的认识,在煤巷掘进过程中,采用了“巷帮钻场深孔抽放+主巷浅孔排防+本煤层深孔抽放”相结合的的“两长一短”煤巷掘进综合防突措施,实现了煤巷掘进单月进尺124米的好成绩。

2008年以来,按照“创建瓦斯综合治理示范化矿井”新要求,立即设计执行,以“不掘突出头,不采突出面”为目标,全面开展区域防突工作,自2008年10月开始,先后采取了底板岩巷水力冲孔、保护层开采、水力压裂、网格抽放、煤层注水等多种区域防突措施。2009年8月《防治煤与瓦斯 突出规定》颁布后,义安矿立即对已开始掘进煤巷采用预抽煤巷条带区域防突措施。

(一)保护层开采

在11采区局部可采的二2煤层中布臵了义煤第一个保护层开采工作面11052工作面,通过开采二2煤层,使采空区岩体应力降低,透气性增大,对下部的主采二1煤层进行卸压,并在开采巷道内向二1煤层打终孔间距为15米的穿层网格抽放钻孔,实现二1煤层的区域性保护开采。

11052工作面倾向长度180m,走向长度1100m。二1煤层与二2煤层平均层间距为11.1~25.3m,平均16.7m。

目前11052工作面胶带顺槽已施工378米、11052工作面轨道顺槽已施工74米。

(二)底板岩巷水力冲孔

在YX001轨道顺槽、YX002胶带顺槽施工底板岩巷瓦斯预抽巷。在底板预抽巷内施工钻场,向顶板YX001轨道顺槽施工网格式抽放钻孔,同时进行水力冲孔,利用高压水对钻孔周围的煤体进行破碎、冲出,增强煤体的透气性、提高抽放瓦斯量,对煤巷掘进进行区域防突。

1、底板预抽巷工程简介

YX001轨道顺槽底板岩巷瓦斯预抽巷布臵在二1煤层底板以下8m左右的位臵。底板预抽巷与YX001轨道顺槽呈外错布臵,巷帮与巷帮平距8.5m。在底板预抽巷内每30m施工一 个深4m、宽4.5m、高3.2m的钻场。

在YX001轨道顺槽底板预抽巷3号钻场、5号钻场现场测定瓦斯压力为0.8Mpa、0.95Mpa,瓦斯含量在8.2~8.93m/t。

目前YX001轨道顺槽底板岩巷瓦斯预抽巷已施工568米,14个抽放钻场。

2、水力冲孔设备及工艺流程(1)水力冲孔设备

钻机:SGZ-ⅢA(原ZL3000HA)型煤矿坑道钻机; 乳化液泵:BRW200/31.5 双功能高压水表:SGS型双功能高压水表; 钻头:φ133mm金刚石钻头; 喷嘴:2φ5×60°、2φ5×90°; 压滤机:BMY-60/800-UKG 防喷装臵:自制防喷装臵(2)水力冲孔工艺流程

3、水力冲孔参数及效果(1)水力冲孔有效影响半径

分别利用流量考察法、压力考察法测定水力冲孔影响半径为7.6m和8m。

为了能够更好的避免有空白带的出现,以6.5m作为水力冲孔有效影响半径。以此为依据,在每钻场内布臵4排14 3个上向的网格式抽放钻孔,钻孔控制煤巷两侧15m,钻孔见煤点间距为8~10m。

供电、供水系统设备点眼位、稳钻Φ153mm钻头打400mm退钻安装防喷装置连接瓦斯抽放管采用Φ133mm孔穿煤连接冲孔喷头启动钻机将喷头送至煤孔下段测定压力、流量启动液压泵冲孔测定抽放参数煤水排入缓冲箱启动渣浆泵停泵出煤启动压滤机滤水排水箱外排冲孔结束,停泵封孔抽放封孔抽放封孔抽放测定参数

YX001工作面轨道底板预抽巷水力冲孔钻孔布置图YX001底板巷YX001轨道顺槽368471***911248煤层底板121952钻场30***钻场中线12***845679123水力冲孔钻孔布置图类别1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#右21偏角右6690左67右48右73左73左48右24右53左53左24左2190仰角***95858596968巷道钻场69

(2)水力冲孔压力:10Mpa。

(3)喷嘴:采用两个喷孔呈30°、60°、90°的喷嘴(30°的喷头用在煤厚为3m以下钻孔,60°的喷嘴用在煤厚为3-5m钻孔,90°的喷嘴用在煤厚为5米以上钻孔),由煤岩结合部逐渐向上冲孔,在使用这三种喷头的过程中,能均匀出煤,无憋孔现象。

(4)单孔冲煤量:每米冲出煤量为1吨以上,每孔冲煤量不少于5吨。

(5)瓦斯浓度变化:在2号钻场进行水力冲孔时,冲孔前抽采浓度在0.5%~12.4%之间,平均6.45%,冲孔后的浓度为12.5~100%,平均56.25%,19号孔由冲孔前的3.7%增至冲孔后的82%,增加了22倍,9个钻孔的平均抽采浓度 由冲孔前的4.17%增至冲孔后的42.9%,增加了10.3倍。

(6)单孔瓦斯流量:在2号钻场进行水力冲孔时,冲孔前的单孔抽采量在0.0017m/min~0.0199m/min之间,平均0.0108m/min,冲孔后的单孔抽采量为0.0071m/min~0.4567m/min之间,平均为0.2319m/min,10号孔由冲孔前的0.0112m/min增至冲孔后的0.4567m/min,增加了40.7倍,1~6号孔的平均单孔抽采量由冲孔前的0.0065m/min增至冲孔后的0.13m/min,增加了20倍。

5、水力冲孔注意事项:

(1)水力冲孔压力过小,水流破碎煤层的能力降低,冲孔距离变短;冲孔压力过大,就会造成冲煤速度变大,易造成堵孔,因此,对义安煤层坚固系数较小的煤层,水压在大于破煤所需压力的前提下,压力越小越好。

(2)在冲孔过程中,喷孔直径过小、压力过大,极易造成堵孔现象,要对喷孔直径、喷孔角度、冲孔压力、冲孔顺序进行考察,提高冲孔速度及冲孔质量。

(3)水力冲孔,特别是冲上向孔时,大量的煤体被冲出或喷孔现象,释放大量瓦斯造成瓦斯超限,要在打钻及冲孔期间,在孔安装防喷孔装臵,并连接到抽放管路上进行抽放,形成一个封闭抽放系统。

(4)水力冲孔大量的煤水混合物被冲出,污染巷道,在进行水力冲孔时,要对煤水混合物进行收集,并通过压滤

333

3机等设备将煤水进行分离,实现文明生产。

(三)水力压裂

2009年8月份以来,在FD003工作面试验水力压裂,共进行10次试验,其中6号压裂孔,采用封孔器封孔,封孔长度18米,压裂压力24 MPa,压入水量33.5m。目前与河南省煤气化公司合作,在YX001工作面胶带顺槽进行水力压裂,压裂泵选用额定压力为40MPa、最大排量为1.2m/min的YLB1000/40-P型压裂泵。现各项工作已准备就绪,水力压裂即将开展工作。

1、水力压裂机理

通过把高压驱动水流挤入煤中原有的和压裂后出现的裂缝内,克服最小主应力和煤岩体的破裂压力,扩宽并伸展这些裂缝,进而在煤中产生更多的次生裂缝与裂隙,从而增加了煤层的透气性,减小瓦斯的突出危险。

2、水力压裂设备及工作流程(1)水力压裂设备

乳化液泵:BRW400/31.5、YLB1000/40-P。

高压胶管:钢丝绳缠绕液压软管,型号R13-51-46 MPa 封孔器: ZF-A51高压增强型、SFDA70/45-1500型 钻机:SGZ-ⅢA(原ZL3000HA)型煤矿坑道钻机 水表:

压力表:耐震压力表(60 MPa)

33(2)水力压裂工艺流程

水力压裂工艺流程打钻施工至设计深度退杆用高压封孔器封孔连高压管启动压裂泵调压到15MPa注水每10min增压3MPa压力降至峰值的2/3退封孔器压裂结束用抽放管封孔测定抽放参数

3、封孔工艺

水力压裂封孔时我矿先采用高压增强型封孔器进行封孔,由于出现塌孔,孔径变大,使封孔易膨胀破裂,致使封孔成功率低。随后又采用膨胀水泥、玛丽散、聚胺脂等多种材料进行封孔。经试验选用注膨胀水泥进行封孔。

4、水力压裂效果

(1)在压裂过程出现响煤炮,支架变形、顶板裂缝等现象,表明压裂效果明显。

(2)在压裂孔两侧打间距4米的抽放观察孔9个,最大抽放浓度达63%,平均浓度17.3%,与一般本煤层抽放钻 孔平均浓度3.8%相比,增大4.5倍。

5、存在问题

(1)因钻孔塌孔速度快,封孔深度达不到设计要求。(2)煤质松软,成孔孔径大且不规则、难成圆形孔,加之封孔器耐压能力不足、膨胀范围有限,多次出现封孔器被压崩而造成漏水的现象,导致压裂失败。

(3)封孔器价格高,回收率低,成本高。

(四)网格抽放

FD003工作面、FX002工作面回采前实施网格抽放。在工作面沿倾向方向每隔150米施工一条预抽巷,在工作面轨道、胶带顺槽相向施工平行钻孔,在预抽巷两侧、沿倾向方向施工深孔钻孔,使预抽巷抽放钻孔与轨道、胶带顺槽内本煤层钻孔相互交错,形成网格状抽放钻孔,进行抽放,对工作面回采进行区域治理。已在FX002工作面施工2条预抽巷、FD003工作面施工1条预抽巷。通过在FX002预抽巷及轨道、胶带顺槽施工抽放钻孔,钻孔间距2米,通过采用网格抽放,单孔抽放浓度由0.9%提高到18%,增大20倍,单孔日抽放量达151m。

(五)煤巷条带预抽

2009年8月份以来,义安矿对开始施工的YX001胶带、FD003轨道、11轨道上山煤巷,采用条带预抽区域防突措施,在巷道内每隔20米(15米),施工对口钻场,在钻场内施工 3深孔抽放钻孔,钻孔控制前方60米(50米)、巷道两侧各15米,进行抽放后,待瓦斯含量降到8m/t以下时,向前掘进、并采用局部预测,当指标不超标时,施工40米(30米),确保煤巷区域防突措施的执行。

义安矿在搞好区域防突的同时,在FD001工作面、FD003轨道、YX001胶带进行深孔煤层注水,注水压力8~15Mpa,单孔注水量15~22m,降尘率过60%。

对煤巷工作面采用大断面支护,11轨道上山、FD003轨道、YX001胶带断面为18.3m。对每个煤巷工作面都进行松帮卸压,松帮卸压列为每月工程验收必检项目,对煤巷进行卸压保护。

五、开展技术创新和科研攻关,为防突提供技术保障 针对在防突工作过程中存在的问题,集中进行技术攻关,为较好地落实防突措施、丰富防突手段奠定基础。

1、试验钻机,改进钻具,为打深孔抽放钻孔提供设备保障。通过不断对钻机进行分析、试验,我矿采用坑道钻机,利用螺旋钻杆,压风排粉,很好地解决了打深孔的问题。

2、水力冲孔时,大量煤被冲出后,易造成钻场内瓦斯积聚超限,技术人员通过不断努力,设计了防喷装臵,在打钻及冲孔时,安装防喷装臵,并通过管子连接到煤水收集箱,然后连接到抽放管路,形成一个封闭抽放系统,有效遏制瓦斯超限现象发生。

2333、在打深孔钻时,压风排粉造成煤尘大,巷道文明卫生差,通过不断试验,在钻孔口安装孔口除尘器,收集煤尘,并喷雾降尘,有效地解决了打钻煤尘飞扬现象。

4、在防突风门处,为了过刮板输送机,又要解决防突问题,设计防突挡板,放炮时放下挡板,并用煤袋堵严,解决运输与防突的矛盾。

义安矿业公司瓦斯综合治理工作虽然取得了一定成绩,但与兄弟单位相比,还有一定差距。在今后的工作中,我们将学习借鉴兄弟单位的先进经验,进一步加大工作力度,使瓦斯综合治理工作再上新台阶,实现矿井本质安全,确保企业又好又快、科学发展。

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