余热发电现场考察报告(共5篇)

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第一篇:余热发电现场考察报告

关于对华新水泥(道县)有限公司

7.5MW纯低温余热发电机组现场考察的报告

根据《湖南省资源综合利用电厂和热电联产机组认定实施细则》(湘经环资(2007)360号)的通知要求和华新水泥(道县)有限公司的申请,2011年9月17日我委会同市财政局、市物价局、市国税局、市环保局、市城建局等部门,对华新水泥(道县)有限公司申请的1×7.5MW纯低温余热发电机组进行了现场考察,现将考察情况综合如下:

一、华新水泥(道县)有限公司于2009年5月20日成立,公司资产总额5.9326亿元,现有一条日产4000吨新型干法水泥熟料生产线,年生产水泥200万吨,是永州市建材行业骨干企业之一。

二、公司现有一台7.5MW低温余热发电机组,项目于2009年4月27日经湖南省经济委员会(湘经投资备

[2009]92号)批准建设的,建设内容为1×7.5MW纯低温余热发电机组,包括一台水泥窑AQC余热锅炉、一台水泥窑SP余热锅炉及一台7.5MW补汽凝汽式汽轮机等主要装备,根据预热的可利用量和工质参数,项目总投资4768万元,于2010年10月31日竣工并投入运行,该项目按照项目管理权限批准和按批准的内容进行建设,符合国家产业政策和资源综合利用政策及相关规定。

三、低温余热发电机组所用原材料(资源)符合国家《资源综合利用企业所得税优惠目录》(2008年版)范围,所用燃料全部为公司新型干法水泥生产线所含窑尾余热器一级筒废气及窑头冷却机废气的余热,即在新型干法水泥生产窑头和窑尾设置余热锅炉,在余热锅内给水与废烟气进行交换,生产过热蒸汽,进入汽轮机做功,由汽轮机带动发电机发电,形成比较完整的热能循环系统,发电机组所用燃料来源稳定可靠,数量及品质能满足运行要求。

四、机组所生产的电力,通过自备电厂并入电网---湖南省电力公司永州电业局,上网电价暂未核定(目前所发电力全部自用),2010年10月31日并网起至现在累计发电2616万千瓦时,低温余热发电能单独计算盈亏。

五、外排污染物能达标排放,该项目前期经过环保部门审批,工程建设基本满足省环保局对该项目的环评报告书批复要求,通过了省环保部门“三同时”验收,2011年1月,经永州市环保局环境监测站在线对比监测,项目环评审批的意见和建议基本落实,并安装了脱硫除尘装置,外排的各类污染物达到国家规定的排放标准,满足建设项目竣工环境保护验收的要求。

六、公司提供的申报认定材料与现场考察的情况基本相符,有关证照齐全有效,公司申报材料采用A4规格,编印目录,按顺序打印装订成册,资料齐全完整,符合申

报条件要求。

七、建设与要求:企业应进一步加强现场管理,完善有关记录,科学管理,建立健全各项规章制度,确保机组平稳、正常运行。

现场考察人员:

永州市经济委员会主任:

永州市经委能源与综合利用科: 永州市财政局企业科: 永州市国税局所得税科: 永州市物价局价格科: 永州市环保局审批科: 永州市建材科研所:

永州市经济委员会二0一一年九月十七日

第二篇:维高水泥余热发电考察报告[范文]

维高水泥余热发电考察报告

维高水泥余热发电并网手续目前未办下来。他们办理的余热发电并网手续属公用性质,现在机组已并网,他们跟当地的市供电公司签订了临时的并网调度协议。具体的并网手续办理流程:首先取得省经信委的项目准核文件,然后委托当地市级供电公司下属的电力设计单位进行接入系统设计,设计单位出具接入系统可行性研究报告。再到省电力公司提交《申请并网意向书》办理接入系统手续,受理后组织相关专家进行“接入系统报告”评审,召开项目评审会论证接入系统方案,方案确定后省电力公司批复接入系统方案批准文件。市供电公司出具接入系统方案批准文件,项目经评审后,设计单位进行接入系统初步设计,设计完成后报请市供电公司进行初步设计审查,初设审查完毕后进行施工设计,施工设计完成经市供电公司审查后,再由市供电公司下属的电力工程施工单位负责接入系统的施工安装。施工完成后由省市电力公司联合验收,验收通过与市供电公司地调所签署《并网调度协议》和《并网经济协议》。在余热发电工程项目开工前向省电力建设工程质量监督中心备案,在施工过程中接受其监督,并在余热发电工程竣工后出具项目整体质量验收报告。然后向省电监会申请发电业务许可证;由省安全生产监督管理局进行安全预评估,并出具安全预评估报告;最后由当地供电局下发《并网许可证明》。

余热发电项目竣工后,经消防部门验收通过,经省环境保护厅验收通过,省安全生产监督管理局验收通过,最后由省经信委对整体工程进行验收。

第三篇:余热发电设计方案

热控方案

6.1 工程概况

6.1.1工程概况

本工程为新上1台120t/h高温高压煤气锅炉,1台25MW抽凝式汽轮发电机组。

6.2、热工自动化水平

DCS的操作员站为机组主要的监视、控制中心,作为主要的人机接口。另外机组还配有少量必要的仪表和控制设备,当DCS故障时,可通过以上设备实现紧急停机。

分散控制系统包括整个机组的数据采集和处理系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)、辅机顺序控制系统(SCS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)、汽机危急跳闸系统(ETS)等功能。

机组能在少量就地操作和巡检配合下在控制室内实现机组启动,并能在控制室实现机组的运行工况监视、调整、停机和事故处理。

6.3 热工自动化系统的配置与功能

热工自动化系统设置分散控制系统(DCS)。热工自动化系按功能分散和物理分散,信息集中管理的设计原则。DCS由分散处理单元、数据通讯系统和人机接口组成。DCS系统是全中文、模块式结构,易于组态,易于使用,易于扩展。

6.3.1分散控制系统(DCS)

本工程锅炉、汽机、机组公用系统的监视、控制和保护将以分散控制系统(DCS)为主,辅以少量的其它控制系统完成。

6.3.1.1 DCS各系统的功能:

a.数据采集系统(DAS)

DAS是监视机组安全运行的主要手段,具有高度的可靠性和实时响应能力。其主要功能包括:

显示功能,包括操作显示、标准画面显示(如成组显示、棒状图显示、趋势显示、报警显示)、模拟图显示、系统显示、帮助显示等。

制表记录,包括定期记录、运行操作记录、事件顺序记录(SOE)、事故追忆记录、设备运行记录、跳闸一览记录等。对所有输入信息进行处理,诸如标度、调制、检验、线性补偿、滤波、数字化处理及工程单位转换等。

历史数据存储和检索功能等。

性能计算功能,提供在线计算能力,计算发电机组及辅机的各种效率及性能参数等,计算值及中间计算值应有打印记录,并能在LCD上显示。

b.模拟量控制系统(MCS)

MCS能够满足机组启停的要求,完成锅炉和汽机、发电机的控制。保证机组在最低稳燃负荷至100%MCR负荷范围内,控制运行参数不超过允许值,协调机、炉及其辅机的安全经济运行。

主要模拟量调节有:

汽包水位调节

除氧器压力调节

除氧器水位调节

c.顺序控制系统(SCS)

根据工艺系统运行的要求,构成不同的顺序控制子系统功能组以及联锁保护功能。对于运行中经常操作的辅机、阀门及挡板,启动过程和事故处理需要及时操作的辅机、阀门及挡板,通过SCS实现,本工程设子组级控制,每个顺序控制子组可根据运行人员指令在顺控进行中修改、跳跃或中断。运行人员可按照子组启停,LCD软手操,且具有不同层次的操作许可条件,以防误操作。顺序控制在自动运行期间发生任何故障或运行人员中断时,应使正在进行的程序中断,并使工艺系统处于安全状态。

d.炉膛安全监控系统(FSSS)

FSSS包括燃烧器控制(BCS)和燃料安全系统(FSS),是为保证锅炉启动和切除燃烧设备中执行的安全的操作程序,其主要功能包括:

炉膛吹扫

煤气管道吹扫

炉膛灭火保护

炉膛压力监视

主燃料跳闸(MFT)

风门挡板控制

主燃气阀控制

e.汽机紧急跳闸系统(ETS)

汽机紧急跳闸系统能在下述:汽机的转速超过极限转速(三取二)、真空低于制造厂给定的极限值(三取二)、润滑油压下降超过极限值(三取二)、转子轴向位移超过极限值、汽机轴承振动和轴振动达到危险值、差胀超过极限值、发电机跳闸保护、手动停机、DEH停机等状况下,关闭主汽门、调节汽门,紧急停机。

ETS提供轴向位移越限、汽机超速、凝汽器真空低、润滑油压低、发电机故障等保护的解除手段。

6.3.1.2 DCS的人/机界面主要包括:LCD操作员站8 套(二炉二机,不包括DEH操作员站),工程师站2套,值长站1套、历史站1套,打印机2台(其中一台为彩色激光打印机)。

6.3.1.3其它主要技术要求:

a.DCS的设计采用合理、可靠的冗余配置(电源冗余、网络冗余、控制器冗余),并至少具备诊断至模件级的自诊断功能,使其具有高度的可靠性,冗余设备的切换(人为切换和故障切换)不得影响其它设备控制状态的变化。系统内任一组件发生故障均不应影响整个系统的工作。

b.整个DCS的可利用率至少应为99.9%。

c、为保证系统以后扩展需要,DCS预留每个机柜15%的IO测点余量,15%的模件插槽备用量,预留40%的控制器站处理器能力,60%的操作员站处理器能力,60%以上的内外存储器余量,40~50%的电源余量。

6.3.2 汽机数字电液控制系统(DEH)

DEH采用和利时系列,由汽机厂成套供应。服务器、操作员站冗余配置。

6.3.3汽机安全监视保护系统(TSI)功能(汽机厂成套供应)

TSI要求监测项目齐全、准确可信、性能优异,与机组同时运行。且能与DCS、DEH系统适配,信号制式相同,信号准确可靠。

a)输出模拟信号统一为4~20mA。

b)TSI系统具有转速、轴振动、轴向位移、胀差等测量和汽缸膨胀等功能。c)该装置至少包括如下功能,但不限于此:

 转速测量: 可连接指示、记录、报警和超速保护。

 轴承振动,按机组轴承数装设(包括发电机),测量绝对振动值,可连接指示、记录、报警、保护。

 轴振动:按机组轴承数装设(包括发电机),测量轴承对轴X、Y

方向的相对振动,可连接指示、记录、报警、保护等。

6.3.4 热工保护

1)保护系统的功能是从机组整体出发,使炉、机、电及各辅机之间相互配合,及时处理异常工况或用闭锁条件限制异常工况发生,避免事故扩大或防止误操作,保证人身和设备的安全。通过DCS系统实现的主要保护项目有:

主燃料跳闸(MFT)保护

汽轮机紧急停机保护

2)在操作员台上设有规程规定的硬手操手动按钮跳闸回路,以备紧急事故情况下,跳锅炉、汽轮和发电机,初步考虑如下内容:

锅炉紧急跳闸按钮(MFT)双按钮

汽机紧急跳闸按钮双按钮

发电机紧急跳闸按钮

启动直流润滑油泵

抽汽快关阀双按钮

3)重要检测仪表和保护回路的冗余设计

重要的检测一次信号如炉膛压力、汽包水位、润滑油压力等采用三取二逻辑。

6.4 控制室布置

本工程机、炉、电合设一个集中控制室。集中控制室与干熄焦汽机合用,与机组运转层同一标高。集中控制室内布置有锅炉、汽机控制盘,DCS操作员站、DEH操作员站、值长站等。

6.5、热工自动化设备选型

6.5.1热工自动化设备选型原则

6.5.1.1分散控制系统(DCS)选用运行有成功经验,系统硬件和软件可靠,性能价格比高的国内产品。

6.5.1.2控制系统采用DCS或PLC系统,由化水厂家成套配供。

6.5.1.3为便于数据采集和管理,锅炉壁温、电气线圈等集中布置的点采用智能数据采集网络-智能远程I/O测量系统。

6.5.1.4其它主要热控设备

● 变送器选用变送器。

● 电动执行器选用一体化智能执行器。

● 炉膛及烟道热电偶、热电阻选用耐磨型

● 电动阀门采用一体化电动门。

6.5.1.6电缆选型原则

(1)主厂房的电源电缆、控制电缆、计算机屏蔽电缆、补偿电缆采用阻燃型,高温环境下敷设的电缆采用耐高温电缆,消防电缆采用耐火电缆。

6.6、可燃有毒气体浓度监测

在锅炉四角两层布置、高炉煤气管道、焦炉煤气管道合适位置设置可燃有毒气体浓度监测装置,将信号送至DCS系统。

6.7、热工自动化试验室

第四篇:水泥厂余热发电工作总结

华润水泥(鹤庆)有限公司

机电部

余热发电工作总结

回顾这半年在公司余热发电部门的工作,感触很深,收获颇丰。在这之前,“余热发电”这个词从没听过,但在这短短的半年时间,在领导和同事们的细心关怀和指导下,通过我自身的不断努力,我学到了人生难得的工作经验和社会知识。

刚来到华润水泥(鹤庆)有限公司,进入余热发电部门中控室时,出现在自己面前的是一片茫然,因为看到同事们的工作我从未接触过,对设备更是生疏,更不敢操作,同事给我们讲解时也是茫然的,因为这一切对于我都是新的。但在领导和同事不断的帮助和自己不断努力学习下,很快适应了这分工作,并且不断的在进步。

(一)、努力学习,积极实践,不断提高自身素养和工作能力:

在工作中,我始终把学习、实践作为获得新知识、掌握方法、提高能力、解决问题的一条最重要的途径和方法,工作中联系理论,做到用理论指导实践,积极配合领导和同事的工作,顺利做好工作的同时也提升了自己解决问题的能力。思想上积极进取,积极的把自己现有的知识用于实践中,在实践中也才能检验知识的有用性。所以在这六个月的实习工作中给我最大的感触就是“我们在学校学到了很多的理论知识,但很少用于社会实践中,这样理论和实践就大大的脱节了,没有从分发挥理论知识的指导作用。没有做不了的事,只要自己肯付出、肯努力”。同时在工作中不断的学习也是弥补自己的不足的有效方式。社会在变化,人也在变化,所以一天不学习,就会有无数的人超过自己。通过这六个月的实习,并结合公

华润水泥(鹤庆)有限公司

机电部

司和自身的实际情况,认真参加学习单位的各制度和余热发电操作规程,使工作中的困难逐步被化解。通过这些规程的学习使我进一步加深了对余热发电这项工作的理解。

在各项工作中我都本着认真负责的态度去对待。虽然开始由于经验不足和认识不够,不能独立工作,最简单的更换振打电机更换螺栓,也要同事们多次的带领,但我仍然积极配合同事们的工作,认真学习同事们的处理事情的方法和相关知识,总结相关方法技巧。为使自己尽快熟悉工作,进入角色,我一方面抓紧时间学习相关余热发电资料、余热发电操作规程、电气图等部门资料,认真记录学习笔记,整理设备的名牌信息,查询相关设备的工作原理和使用方法,熟悉自己的工作职责,另一方面我虚心向领导、同事学习更深的社会知识,请教余热发电更多的知识,如:锅炉定期排污、连续排污的作用,启机前暖机、盘车、启高压油泵等的作用······。让我对这个部门的工作感到更自豪、更有意义!

(二)、以极大的热情投入到工作中:

自熟悉余热发电这项工作后,我更是以从事这项工作而自豪。今后的工作中我会不断努力完善自己,做好工作中的每一件小事,努力学习,从对余热发电这项工作的感性认识上升为理性认识,保持当初的那份热情,没有不会做,没有做不好,只有你愿不愿意做!同时也积极配合领导和同事完成其他工作,为团队建设做自己应有的贡献。

(三)、存在的问题

几个月来,我虽然努力做了一些工作,但距离这分工作的需要还有很大差距,如理论水平、工作能力上还有待进一步提高,对新的工作还不够熟

华润水泥(鹤庆)有限公司

机电部

悉,缺乏社会知识等等,这些问题,都必须在今后的工作和学习中努力加以改进和解决,使自己更好地做好这分工作。

针对以上存在的不足和问题,在以后的工作中我打算做好以下几点来弥补工作中的不足:

一)、做好自己的工作计划,继续加强对公司各种制度和余热发电工艺和水泥生产工艺的学习,熟悉各设备的作用和工作原理以及各项我维护等,做到全面深入的了解公司的各种制度和相关工艺流程。

二)、以学习、实践全方位提高自己的工作能力。在注重学习的同时认真实践,在实践中利用所学知识指导实践,不断学习社会知识,加强和同事们的相互沟通。

三)、踏实做好本职工作。在以后的工作和学习中,我将以更加积极的工作态度更加热情的工作作风把自己的本职工作做好。在工作中任劳任怨力争“没有最好只有更好”。

四)、做好本职工作的同时,为公司做一些力所能及的工作为公司做出应有的贡献。

部门:机电部 2012-7-20

第五篇:余热发电操作总结

操作总结

时间一晃而过,弹指之间,在余热发电操作岗位一年的工作经历转瞬又将成为历史,2013年即将过去,2014年即将来临。过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,特别是在工作中遇到的一些故障,更是增加了我的操作经验和操作信心。在余热发电操作岗位上,对本系统也有了新的认识,与此同时也存在了诸多不足。回顾过去的一年,现将工作总结如下:

一、收获

1、在突发事故中的收获

2013年是我独自顶岗操作的第一年,在这一年的操作中我遇到很多突发性的问题,如汽包水位计故障造成锅炉的缺水,锅炉补水气动阀的失灵造成锅炉缺水和满水等等。这一次次的问题,不断锻炼着我的操作能力,更锻炼了我的心态。就拿今年六月份AQC2锅炉补水气动阀出现了失灵来说吧,首先在判断上我没有第一时间发现,问题出现时我以为是水位计出现了问题而没有去关注补水的流量,到后来现场跟我核对水位时,我才发现气动阀全关给水流量还有33t/h,随及让现场关补水手动阀,再气动阀处理期间,由于我考虑不全面锅炉出现了严重缺水和差点汽包满水事故。首先导致缺水的发生,我没有及时告诉现场开旁路补水,到需要补水时,因阀门不容易开,需要拿工具延长了补水的时间,造成了汽包严重缺水,如果我提前让现场把旁路打开,就会及时补水的,因为汽包前补水手动阀已关,需要补水我可以靠着个阀门来控制。在补水期间,现场把补水手动阀全开了,补水流量靠旁路在调节,而我没意识到这时气动阀正在处理,有时是会全开的,而中控的阀门开度反馈也不准,导致气动阀动作时补水量加大,水位涨得很快,我中控又不能控制,导致汽包补水涨到了400mm多,显些造成汽包满水。这次的经历让我映像很深,也让我在今后在出现类似故障时有了应对的方法,考虑问题要全面仔细,要有预见意识,对现场要熟悉,出现问题能给现场以提示。

2、开机时的收获

今年9月份因一二线窑检修,我有幸的操作了一次开机,虽然最后的机组冲转我没有亲手操作,但是这次机会让我收获很大,同时我也有做的不足的地方。首先就是窑已经投料了,对锅炉补多少水和锅炉本身有多少水把握不清楚,导致温度起来窑拉风后汽包水位很高,造成主蒸汽带水,同时对闪蒸汽和凝汽器水位的调整不平稳,频繁出现低低报或高报;其次就是暖管,暖管主要就是控制住蒸汽压力不要太高,当压力达到0.588KPa以上,温度250℃以上就代表暖管结束,但在实际运行中压力上涨比温度快很多,如果压力涨的太高就要及时泄压,对暖管在我以往的理解里就是仅仅只是暖主蒸汽母管,这次开机操作让我明白暖管不仅仅是暖主蒸汽母管,而是系统所有主蒸气管道,所以当压力太高时我们可以从离母管较远窑头泄压,这样既暖了管,再带窑头锅炉时也节省时间,减少浪费。在次就是冲转前的准备工作,在暖管结束后我们就要准备冲转,在这之前我们要建立真空,建立油压。建立真空之前我们得把冷却水泵开一台,让冷却水循环起来,在就是开轴封风机送轴封供气,轴封压力要达到35KPa以上,这样做是为了防止抽真空时空气进入,等这些就绪在开射水泵,同时记得给射水箱补水。在做这些的同时我们可把油系统也投入,这时可把交流油泵转换到高压油泵,让油打循环,机组启动前应投运油系统,油温控制在35度到45度之间,最佳在38度到42度,这样汽轮发电机组的径向轴瓦和推力轴瓦能建立正常的油膜,降低汽轮发电机组的振动。在做这些操作时,我知道自己很多欠缺的地方,在操作时考虑的不是很全面,思路比较混乱,很多细节都被我忽略了,所以在平时的操作中,我还得多思考总结,多向老操作员学习,让自己能在操作方面能得心应手,独挡一面。

3、系统连锁的认识

在余热发电系统中,连锁的投入和使用是为了保护设备安全运行,所以熟悉并了解设备的相关连锁是每个操作员都必须要掌握的,就拿2月份那次开盘车来说吧,在一切准备就绪中控准备开启盘车时,一个运行信号不满足,因为我对导致这个运行信号不满足的条件不清楚,导致指挥现场错误,解决问题的时间延长,一直到最后问PC的人才知道盘车运行信号不满足就一个原因导致就是投盘车的限位没到。经过这次经历,在后来的操作中我有意识去关注了我们系统先关设备的连锁,哪些因素的发生会导致设备连锁的发生,如当热水井水位低于-380mm时,凝结水泵运行连锁丢失,当闪蒸汽水位低于-700mm时,锅炉给水泵运行连锁丢失,当汽包水位低于-450时,强制循环水泵运行连锁丢失等等。

二、日常操作

说了很多操作中遇到的一些问题和收获,但是在操作中更应该关注日常的操作,特别是系统参数的变化。参数是操作员的眼睛,任何参数发生微妙的变化都影响到系统的安全运行,通过对他们的关注,我们可以了解相关设备的运行情况并提前发现问题,避免事故的出现。发电系统在日常的操作中大部分时间是比较平稳的,可正因为平稳,我们往往就会对一些参数容易出现疏忽,关注不到位。例如前期出现的6#推力瓦温和汽轮发电机2号电流,这两个参数出现问题持续两天多才被发现,虽然没有导致大的问题出现,但也很好的给我们敲了一次警钟,让我们意识到加强参数的关注,提高自己的操作责任心不只是说说而已的。同时为了很好的掌控系统的运行情况,我要有勤查参数曲线的习惯,如汽轮发电机主要控制参数、锅炉出入口风温和风压的变化、输灰系统的电流和各个水泵的电流和轴承温度等。通过相关曲线的 对比分析来判断是否有异常情况的出现。对于那些隐患设备则是时不时进行查看,监控隐患设备的实时运行状况。

另外,余热发电系统不是单独的一个系统,他需要和窑操、磨操保持良好的信息沟通,以确保整个系统能够很好的运行。如开关锅炉挡板、甩炉、带炉等都需要和他们进行沟通,以避免对窑磨系统造成故障;关注煤磨出口温度,避免不必要的放风;二线回灰入窑时开停振打装置要和窑操联系,避免窑喂料量的波动。

三、操作中的不足及改进

在这独立操作的一年里,收获很多,与此同时不足之处也很多,如:

1、操作技能不足,对一些事故的判断和处理的经验还有待加强;

2、先关的专业知识还要加强,对窑磨系统的知识相对缺乏,特别是与窑磨系统接口的地方,还有会影响我们系统的相关参数了解也不全面;

3、心里素质也有待提高,合理安排工作的调理性也还的加强。对于以上的不足之处,在后期的操作过程中要认真去改进,对发生过了事故我们要从中总结经验,确保以后这样的类似事情发生时自己能很好的去解决;对于自己做的好的或是别人做的好的地方我们更应该及时的学习,提高自己的操作技能,为以后更好的完成工作而奠定基础。同时继续加强对余热发电设备结构、工作原理及以往设备故障的学习,提高对发电系统设备的了解程度,以学习,实践全方位提高自己的工作能力,为日常的操作打下坚实的专业基础,也让自己在处理故障时有底气。

2013年即将过去,我们有收获也有失误,有喜悦也有惊险,在生产一线时最大的愿望就是进入中控,如今在中控操室操作的目标就是在自己的精心操作下使生产线平稳高效运行。所以,在新的一年里,我会更加严格的要求自己,不断摸索,不断总结,在自己的岗位上精心操作,虚心向领导和同事请教,努力学习,提高自己的操作水平和心理素质。并以崭新的面貌面对14年的工作,使系统能够更加的稳定优化。

2013年12月

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