第一篇:发电厂电气专业监理工作技术总结
发电厂电气专业监理工作技术总结
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二、电气专业监本文来自中科软件园页 www.xiexiebang.com 版权归属原作者 2500kva电除尘变压器(2用1备),供机组静电除尘负荷及除灰空压机负荷,设电除尘pca、b段。全厂设两台2500kva输煤变压器,设输煤pca、b段,供输煤系统负荷。全厂设两台800kva翻车机变压器,设翻车机pca、b段,供翻车机系统负荷。全厂设两台800kva灰库变压器,设灰库pca、b段,供气化风机系统等负荷。
二、电气专业监理实施细则
根据工程电气专业的总体情况和特点,编制了“电气专业监理细
则”,为实现既定的监理目标和工程总体的要求,认真执行电力建设施工、验收及质量验评标准,使工程安装质量达到优良,在监理实施细则中都作了具体要求和规定。
细则中对发电机、变压器、直流系统、厂高变、主厂房电气设备安装、事故保安电源设备、除尘除灰电气设备、附属厂房电气设备、起重机电气设备、设备及构筑物照明、电缆线路施工、接地装置的安装工作及330kv升压站配电装置的施工安装工序、工艺要求的验收均作了明确规定。
1、在监理工作中,作到了(1)事前控制:把好图纸会审关,严格设备开箱验收
检查,认真审核《施工组织设计》、《施工技术方案》、《作业指导书》以及调试单位的《调试大纲》,认真核对设备出厂记录及交接试验报告,做到发现问题及时处理。
(2)事中控制:对到达现场的设备进行交接试验,对施工单位购买的设备、材料、零配件、电力电缆、控制电缆、电缆桥架等进行检查和验收,把好质量关,做到不合格的产品不准进入工地。针对不同的工程安装,实施旁站、平行检查、测量,核对记录和设备参数。对已确定的停工待检点及隐蔽工程,按规定要求检查到位,达不到规定要求的不能进入下一道工序。(3)事后控制:对施工单位自检的项目,监理应认真的进行核查,发现问题要求施工单位及时整改,做好监理记录,遗留问题落实补救措施、督促施工单位实施。
三、电气专业施工质量检查验收项目划分(3、4机)
编号
单位工程项目名称
分部工程
分项工程
四级验收
验评
3机
4机
3机
4机
3机
4机
发电机电气与引出线安装 3 11 11 11 11 优良
主变压器系统设备安装 5 20 24 24 24 优良
330kv配电装置安装 92 57 优良
主控及直流系统设备安装 3 11 11 8 7 优良
厂用高压变压器安装 6 5 22 22 20 17 优良
主厂房厂用电系统设备安装 12 75 79 64 61 优良
事故保安电源设备安装 11 5 7 8 8 优良
输煤系统电气设备安装 32 24 合格
除尘除灰系统电气设备安装 5 23 18 20 15 优良
化学水处理系统电气设备安装 4 6 优良
供水系统电气设备安装 3 4 优良
全厂起重机电气设备安装 4 5 7 6 4 优良
设备及构筑物照明安装 6 12 8 11 8 优良
全厂电缆线路施工 6 45 40 7 8 优良
全厂接地装置安装 2 10 9 13 9 优良 18
脱硫装置安装 11 18 36 13 27 合格
总计
73 257 272 205 199 汇总
16个单位工程
164 660 495
电建一公司 13个单位工程 63 246 202
电建三公司 12个单位工程
328 229
中建二局 1个单位工程 32 24
浙大网新 1个单位工程 36 27
科技 1个单位工程 18 13
四、审核施工技术措施《作业指导书》情况
在整个工程中共审批施工措施及技术方案98项,主要的项目有:
1、全厂接地装置的施工及主接地网接地电阻的测量
2、主变压器安装作业指导书
3、厂用高压变压器安装作业指导书 4、330kv升压站架空线安装,330kv隔离开关、组合电器安装,sf6断路器安装,330kv网控继电器楼设备安装作业指导书
5、全厂电气电缆桥架安装施工技术措施方案
6、厂用低压变压器安装作业指导书
7、盘柜及母线安装作业指导书
8、全厂电气电缆敷设作业指导书
9、全厂二次电缆接线施工技术方案
10、锅炉本体、电除尘本体照明安装作业指导书
11、微机保护装置调试作业指导书12、330kv升压站电抗器安装作业指导书
13、离相封闭母线安装、共箱母线安装作业指导书
14、电气电缆防火封堵安装作业指导书
15、高压电缆头制作施工技术措施方案
16、全厂mcc盘柜安装施工技术方案
17、主变压器局部放电试验技术方案
18、sf6断路器试验作业指导书
19、柴油发电机及保安电源系统调试作业指导书
20、启/备变局放及绕组变形试验技术方案
21、蓄电池安装作业指导书
22、电力变压器试验作业指导书 审核各单位施工技术措施方案、作业指导书统计
施工单位
数量
项目
电建一公司
电建三公司
中建二局
浙大网新
科技
电建四公司
作业指导书 43 9 14 4 4
五、主要电气设备试验情况
1、发电机 1、1发电机定子绕组的绝缘电阻、吸收比的测量,合格 1、2发电机定子绕组直流电阻测量,合格(相互间差别不超过最小值的2%)1、3发电机定子绕组直流耐压、泄漏电流测量,交流耐压(36kv 1min)合格 1、4发电机转子直阻、交流阻抗、绝缘电阻、交流耐压试验,合格 1、5发电机8瓦、9瓦的绝缘轴承支座绝缘电阻,合格 1、6发电机三相短路特性试验,空载特性试验、轴电压测量,合格 1、7发电机定子端部固有振动频率测试及模态分析、定子绕组端部外包绝缘施加直流电压的测量,合格
2、主变压器、厂高变、启/备变试验 2、1绝缘油的化验、色谱分析,合格 2、2绕组连同套管的直流电阻、绝缘电阻、吸收比测量,合格 2、3绕组连同套管的介质损耗角正切值测量,合格 2、4变压器绕组的局部放电,变形试验,合格 2、5绕组分接头电压比测量、三相接线组别、单相变压器引出线极性的测量,合格 2、6铁芯绝缘的各紧固件及铁芯的绝缘电阻测量,合格 2、7额定电压下的冲击合闸试验,合格 2、8对干式变压器仅进行了:绕组直流电阻、变比、极性、铁芯绝缘电阻、绕组绝缘电阻、交流耐压、相位检查、冲击合闸试验,合格
3、sf6断路器试验 3、1绝缘电阻、每相导电回路电阻、交流耐压、均压电容器试验 3、2断路器的分、合闸时及速度,主辅触头分、合闸的同期性,进行测量 3、3断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻的测量 3、4断路器的操作机构的试验及传动试验 3、5 sf6气体含水量测试及密封性试验
以上各项的测量和试验均达到出厂试验和国家规定的要求。
4、电流互感器试验 4、1绝缘电阻测量、励磁特性曲线录制、线圈极性测量、变比测量、交流耐压试验、直流电阻测量均达到合格要求。
5、电压互感器试验
对绝缘电阻的测量、一次电容分压器电容及介损测量、变比测定、直流电阻的侧量、伏安特性、接线组别、极性测试均达到合格的要求。
6、氧化锌避雷器试验
进行了绝缘电阻、金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下 的泄漏电流测量,工频参考电压和持续电流,检查计数器动作情况,各种试验均达到要求。
7、电力电缆试验
进行了电缆线路两端相位检查,绝缘电阻、金属屏蔽层电阻和导体电阻比、直流耐压和泄漏电流的测量,合格。8、330kv隔离开关试验
进行了绝缘电阻、导电回路电阻、操动机构线圈最低动作电压的试验及操作机构的试验,达到合格要求。
9、保护试验
对数据采集系统进行检验,硬件回路、保护装置开入量和开出量进行检查,保护装置整组试验与整组特性试验,保护装置、安全自动装置与监控系统联调、与各调度端的信息远传,以上各项均达到要求。
10、电动机试验
进行了绝缘电阻、吸收比、交、直流耐压(对交流10kv加压16kv,直流30kv),和泄漏电流、电动机轴承绝缘电阻的测量,合格。
六、保护装置投入情况
1、对3、4发电机变压器组,主要保护投入情况为292套,投入率为100%。
主要保护分别为:主变差动保护、复压闭锁过流、主变零序过流、主变间隙零序电压电流保护、工作厂高变差动保护、330kv断路器闪络保护、工作变高压侧复压过流保护、工作变a分支过流及b分支过流保护、公用厂高变差动保护、发电机差动保护、励磁系统故障保护、发电机匝间短路保护、95%定子接地保护、三次谐波定子接地保护、转子接地保护、定子对称过负荷保护、失磁保护、失步保护、过电压保护、过励磁保护、逆功率保护、330kv开关失灵保护等等,以上保护均是以双套保护进行设置。
2、对自动装置投入情况
对3、4机自动装置共设置216套,投入率为100%,自动装置主要有:
自动准同期装置(2)、厂用快切装置(6)、发变组保护装置(20)、avr励磁自动调节装置(4)。
七、监理公司发出整改通知单情况
对施工单位在施工过程中出现的问题(安装不规范、损伤设备等)监理专工
发现后均给于提出要求进行整改,对不及时整改和完善的,由监理公司发出“监理通知单”要求限时整改。
共发出整改通知单9份,已全部闭环。
主要出现的问题:(1)主厂房a排外电缆沟支架及电缆敷设损伤电缆。
(2)翻车机配电室电缆敷设交叉、凌乱,电缆摆放到地面上。
(3)输煤系统电力电缆终端制作不规范,塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠不采用锡焊。
(4)输煤系统电缆敷设用铁丝帮扎,外皮拉伤损坏,桥架错位。
(5)电缆桥架槽盒接口缝隙大,上下接口不齐。
(6)烟囱接地装置在施工中遭到不同程度的损坏。
(7)3炉烟气脱硫电机外壳接地不符合规范要求事宜。
(8)3炉烟气脱硫区域未按时设计进行接地装置施工问题。
对以上问题出现后,监理公司及时发出通知单,要求相关施工单位限期整改完善,由施工单位整改后,以回复单的形式给予闭环,由监理专业进行复查,签字、归档。
八、施工中出现的几个问题及处理情况
1、启备变ⅳ母断路器保护柜插件烧坏及330kv隔离开关继电器烧坏事件。
2月15日上午调试所在网络继电器室对启备变ⅳ母断路器保护柜(gpsl-225)进行传动试验时,发生了内部第8、9、10插件板块被烧坏,调试人员即将相邻的中间断路器保护柜(gpsl-222)的3各插件板块取下进行更换,接着进行传动试验,结果又造成新插入的两个插件板块被烧坏,立即进行查线,发现厂家图纸(gpsl-225型)330kv启备变ⅳ母断路器保护柜电气设计图册中fc-22hp接点联系图(2)的4d132-4d108,4d134-4d109,4d136-4d110之间的连接未打开(属跳位监视,合闸回路的二次连接线),同时查出330kv升压站(f1082s-r020202-08)安装接线图21a、21b、7a、7b二次线接错。进行核查更正后,将发变侧断路器保护柜(gpsl-223)的2个插件板块取下插入,经传动试验正常。
结论:造成此次事件的主要原因是传动试验前未查线所致,事后将插件进行更换。
对于33499、33146、33399、33612、33244、33521、33511、33522 8个隔离开关cj6a电动操作机构箱内的j3-g型断相与相序保护继电器烧坏,经查加到继电器的电压为410v,在2月16日下午测量电压为396v,据有限讲原和生产厂家订的合同要求,继电器本身应满足额定电压下+10%、-20%,该操作电源据了解是在2月14日送上的,直到2月15日作试验时发现问题,近24小时之多,由此看来,该继电器仅能短时带电,长期带电尚不具备热稳定的要求,由厂家更换合格产品。2、4号发电机励磁系统故障引起发电机跳闸
发生事故的过程:7月22日10时29分55秒,正当4号发电机带350mw左右负荷稳定运行时,突然发变组出口断路器3371断路器跳开,汽机关闭主气门。经查为电气保护动作,引起电跳机。检查发现发变组保护a、b柜发现“励磁系统故障”同时发信,故障无法复归。
上述事情发生后,通过上述现象认定是由于电气的“励磁系统故障”引起发变组保护动作,进而引起电跳机。产生励磁系统故障的原因可能风机系统故障,所有整流桥都发生故障的机率很小,就地检查6个整流柜的整流桥没有故障,而且整流桥温度都在35度左右,很正常,引起装置发整流桥故障,进而闭锁脉冲,是产生励磁系统故障的原因。在检查k15继电器的辅助触点有烧痕,拆下继电器检查试验,发现给风机提供电源的两对辅助接点(1-11,2-21)中1-11接点接触不可靠,2-21辅助接点根本不通,这样在单接点大电流长时间运行时,突然k15继电器的1-11接点断开导致风机工作电源全部故障,进而发生6个整流桥故障报警,励磁系统故障切机事故的发生。
事故原因分析:本次事故原因是:由于风机电源继电器k15辅助接点不好,在辅助接点断开后导致风机工作电源全部故障,这时本来应该切换至备用电源方式,但是工作电源的k20继电器监视工作电源正常,不进行切换,导致风机电源丢失故障,进而发生6个整流桥故障报警,励磁系统故障引发发变组保护动作切机的事故发生。
事故处理及措施:在现场没有备用继电器的情况下,对同型号的k15继电器k16继电器进行更换,保证正常运行时工作电源风机回路的安全可靠性,同时将使用时已经有点损坏的继电器辅助接点2-21进行更换至没有触点损坏的3-31辅助接点,保障安全可靠实用。
同时对风机及其滤网和其他回路进行详细检查,清除滤网,紧固接线,防止发生故障。3、6月27日对3发电机进行进相试验时,导致停机
简介:6月27日15:20,3发电机带有功负荷300mw,调度下令可以进行进相试验,即电建公司调试所按已批准的“发电机进相容量核定试验方案”进行试验。
16:03当3机无功功率从“0”继续下降到-297mvar时,3351开关跳闸,炉灭火,负荷到零,经查系失磁保护动作。16:30锅炉点火成功,17:05汽轮机挂闸、冲转,17:25汽机定速、并网,19:40有功负荷带到300mw,22:40调度令,可以进行进相试验。
原因分析:
(1)按调度给出的定值在有功300mw时,无功是按-300mvar给定的,当无
功达到-297mvar时,由于无功在调整时有一轻微的负荷波动,再加上失磁保护跳闸压板未扯出,而导致发电机跳闸。
(2)从22:40开始第二次作有功300mw进相试验时,将发电机失磁
保护及对称负荷反时限保护投信号,无功调整到-299mvar失磁保护才动作。从结果上看,达到了预期的目的,满足了试验要求。
结论:进相试验是合适的,主要是失磁保护投跳闸,无功负荷在给定值的临
界点波动所致。
4、脱硫380vpc段过桥母线单相接地导致pca、b段失压
(1)、脱硫380vpca、b段失压前运行方式
1、脱硫10kva段、b段分别由主厂房10kv3c、4c段供电,母线开关处于热备用。
2、脱硫a、b干式变分别由脱硫10kva、b段供电。
3、脱硫a干式变向380vpca段供电,脱硫b干式变向380vpcb段供电,母联开关处于试验位置。
(2)、事情经过
8月4日18:04脱硫380vpca、b段的变压器低压开关跳闸,母线
失压。接在pc母线上的脱硫保安mcca、b段自动切换到主厂房事故保安pc段供电。
现场检查,脱硫pc段母联开关内部冒烟,脱硫调试人员将开关拉出至检修
位,手动拉开脱硫干式变a、b高压开关。施工人员将pc段母线桥拆开,故障点进行隔离,测量脱硫380vpca段母线绝缘1000mω,20:40合上脱硫干式变a高、低压开关,380vpca段恢复供电,脱硫保安mcca段自动切换到工作电源供电。
检查发现,母线桥上部靠pcb段西侧盖板被电弧烧掉一个缺口,盖板的四
个螺孔均有被电弧烧伤的痕迹,盖板上部有鞋印,母联开关箱体内部被烟气熏黑,开关外部铜排上下连接处的螺杆、螺帽均被电弧烧成圆弧状,铜排联结端部相间均有烧伤的痕迹。上部母排a相烧掉一个缺口,施工人员将故障母排及开关拆开进行处理。
(3)、原因分析
根据pc段母线桥上部盖板的鞋印,说明有人曾上到母线桥上,由于盖板铁
皮较薄,盖板下沉,造成a相母排与盖板的安全距离不够,引起对地放电起弧,由于铁皮具有弹性导致电弧的熄灭和重燃,形成间歇性电弧过电压,母联开关外部的三相铜排相间距离≤20mm,造成相间被高电压击穿,引起三相弧光短路,将母联开关短接。
干式变a零序、速断保护、干式变b速断保护动作,分别跳开两台干式变
低压侧开关,导致脱硫pca、b失压。
(4)、结论
1、管理不善:电控楼的配电装置带电后,管理措施没有具体实施,施工人员
可以在室内随意走动和出入,故障的发生纯属人为因素造成。
2、对带电设备没有实施安全防护措施,安全措施不到位,没有设立专人看护,在室内工作没有工作票。
2、另外在监理过程中曾出现的一些问题
(1)厂用低压干式变零序ct安装位置错误。
(2)启/备变压器高压侧零序ct,由于安装程序问题,导致变压器进油后无法
进行ct的变比测试,使得ct位置组装错误的隐患未被提前发现,当变压器进行充电时引起启/备变高压侧零序保护动作跳闸。
(3)厂用低压干式变铁芯接地引线压接不良,导致多台变压器铁芯接地线松脱。
(4)10kv4c段作耐压试验时,当电压升到18kv就升不上去,经查是,16号盘
柜内的电压传感器存在裂纹的质量问题。(5)接地装置在施工过程中由于交叉作业问题,接地扁钢经常遭到损坏,主
要是施工人员保护施工成品的意识不强,同时相关领导不够重视。
(6)5月11日发现3主变低压侧三相封闭母线相序连接错误,将原设
计的yd11,接成yd5.主要是设计和厂家沟通不够,出现图纸上的错误。
(7)4月4机励磁盘柜在主厂房6.9m处在未开箱的情况下,引起外包
装箱着火。5月21日4炉电除尘保温棉着火,主要原因电焊火花引起,防火意识不强,事后均被消防扑灭。
九、对于2600mw工程的施工特点是工作量大,时间短,要求质量高。在这种情况下,能够在短期内按计划完成任务,顺利地完成整套试验前的各系统设备安装任务、试验、调试任务,圆满地完成168小时的试运,可以说除施工单位付出了辛勤的劳动和汗水外,与我们安装监理各个专工的努力工作,严把质量关是分不开的。
工程最大的特点是采用了空冷凝汽器,它的最大优点是节约了大量的
水源,同时也带来了工程的造价、维修费用的增加,厂用电及发电成本的提高。另外也给施工安装工作带许多不便,由于土建施工的迟缓,给a排外的厂高变、主变的安装带来了进度上的影响,也是以后施工中需要和解决的问题。
另外,尤其是过春节期间,出现了多年不遇的冰冷天气,由于道路交通的
堵塞,主要大型设备不能按时到达现场,恶劣的天气也给室外作业带来相当大的困难,使施工进度受到一定的影响,否则进度将会大大加快。
第二篇:发电厂电气专业监理工作技术总结
发电厂电气专业监理工作技术总结
一、工程简介
1、工程为2600mw机组,均以发电机-变压器组单元接线方式接入电厂
330kv母线,330kv升压站采用一个半断路器接线方式,330kvⅲ、ⅳ母线以联络开关与330kv一期的ⅰ、ⅱ母线相连,属户外配电布置,330kv本期出线2回,并在电厂330kv2回线路出线上各设1组330kv高压并联电抗器,采用单相油浸式,每台容量0kvar。
330kv断路器采用sf6瓷柱式断路器,额定电流4000a,开断电流50ka.330kv隔离开关采用三柱平开式,双断口,额定电流1600a,330kv组合电器采用五柱平开式;隔离开关—隔离开关—电流互感器组合和电流互感器—隔离开关—隔离开关—电流互感器组合方式。330kv电容式电压互感器采用油浸式,电流互感器采用sf6式。 本期的330kv线路、母线设备是通过一期原有的网络计算机监控系统(布置在1、4机集控室)来实现监控。对新增的系统保护、故障录波器、安全自动装置、电能计量柜、网络监控柜是利用一期继电器室备用屏进行布置。2、发电机与主变之间通过自冷全连式离相封闭母线连接,不设发电机出口断路
器。主变容量为3240mva。本期两台发电机设一台有载调压分裂变压器作为启动/备用变压器,电源来自330kv配电装置,经分裂变直接降压到10kv,变压器容量为70/40-40mva。启备变经二台断路器跨接在330kvⅲ、ⅳ母线上。变压器高压侧中性点直接接地。发电机中性点经二次侧接电阻的单相变压器接地(阻值0.398ω)。发电机励磁方式为机端并励静态励磁。主变三台单相变压器高压侧中性点连接到一起经隔离开关接地。每台发电机出口装设三组三相pt、引出线各装设一组三相pt、两条330kv母线上各装设一组三相pt。3、主要设备参数
发电机:额定功率:600mw,最大连续输出功率:658mw,额定电压:22kv,额定电流:17495a,cos¢=0.9,冷却方式:水氢氢,d”:17.97%主变压器:额定容量:3240mva,变比:363/ ±22.5%/22kv,联结组别:yn,d11,阻抗电压:14%启备变压器:额定容量:70/40-40mva,变比:345±81.25%/10.5-10.5kv,联结组别:y0,y0-0,阻抗电压:18%厂高变压器:额定容量:63/35-35mva,变比:22±22.5%/10.5-10.5kv,联结组别:d,yn1,yn1,阻抗电压:15%厂高公用变:额定容量:35/35mva,变比:22±22.5%/10.2kv,联结组别:d,yn1,阻抗电压:10.5%主厂房ups:容量:100kva,交流输入电压:三相四线 380v+10%~15%,交流输出电压:220v,切换时间:<4ms,事故供电时间:30分钟4、厂用系统:每台发电机出口支接两台高压厂用变(一台工作变,一台公用变),
厂用高压10kva、b段,分别接在厂高变低压侧的两个分裂绕组上,全厂公用负荷接在公用变低压侧所连接的10kvc段上 启动/备用变压器可作为任一台变压器故障情况下的备用,满足一台机启动容量,同时满足两台厂高变的快速切换。4、1主厂房中每台机各设两台互为备用的kva的汽机变,锅炉变,供本机组400v机炉辅机低压负荷。每台机组在a排外空冷配电室设空冷动力配电中心,设6台2500kva的空冷干式变(4用2备),供本机组400v空冷辅机低压负荷。每台机组设一台800kva照明变,两台机照明互为备用,每台机组各设二台2500kva公用变,两台公用变互为备用。每台机组设置一台快速启动的柴油发电机组,作为事故保安电源和脱硫系统保安电源(280kva),发电机容量1200kw,一次自启动的时间不大于10秒,每台机组设置两段400v交流事故保安动力配电中心,正常时由锅炉pc段供电。
4、2直流系统
每台机设两组1500ah,110v控制蓄电池及两组高频电源装置,采用单母线,供控制、保护、测量及其它负荷。同时设一组ah,220v动力蓄电池组及相应的高频电源装置,采用单母线接线,供直流动力负荷,两台机动力直流系统互相联络。4、3脱硫系统
采用高、低压两级电压供电方式,高压采用10kv、两段母线由两台机的10kv公用段各提供一路电源,采用互为备用方式。低压采用38v/220v,两台炉的烟气脱硫设二台脱硫变及动力中心对低压脱硫负荷进行供电。4、4励磁小室
发电机采用静态可控硅励磁系统,由发电机端通过励磁变压器取得励磁电流,送至可控硅整流器。4、5电除尘及输煤系统
每台炉设3台2500kva电除尘变压器(2用1备),供机组静电除尘负荷及除灰空压机负荷,设电除尘pca、b段。全厂设两台2500kva输煤变压器,设输煤pca、b段,供输煤系统负荷。全厂设两台800kva翻车机变压器,设翻车机pca、b段,供翻车机系统负荷。全厂设两台800kva灰库变压器,设灰库pca、b段,供气化风机系统等负荷。
二、电气专业监理实施细则根据工程电气专业的总体情况和特点,编制了“电气专业监理细则”,为实现既定的监理目标和工程总体的要求,认真执行电力建设施工、验收及质量验评标准,使工程安装质量达到优良,在监理实施细则中都作了具体要求和规定。细则中对发电机、变压器、直流系统、厂高变、主厂房电气设备安装、事故保安电源设备、除尘除灰电气设备、附属厂房电气设备、起重机电气设备、设备及构筑物照明、电缆线路施工、接地装置的安装工作及330kv升压站配电装置的施工安装工序、工艺要求的验收均作了明确规定。1、在监理工作中,作到了(1)事前控制:把好图纸会审关,严格设备开箱验收
检查,认真审核《施工组织设计》、《施工技术方案》、《作业指导书》以及调试单位的《调试大纲》,认真核对设备出厂记录及交接试验报告,做到发现问题及时处理。(2)事中控制:对到达现场的设备进行交接试验,对施工单位购买的设备、材料、零配件、电力电缆、控制电缆、电缆桥架等进行检查和验收,把好质量关,做到不合格的产品不准进入工地。针对不同的工程安装,实施旁站、平行检查、测量,核对记录和设备参数。对已确定的停工待检点及隐蔽工程,按规定要求检查到位,达不到规定要求的不能进入下一道工序。(3)事后控制:对施工单位自检的项目,监理应认真的进行核查,发现问题要求施工单位及时整改,做好监理记录,遗留问题落实补救措施、督促施工单位实施。三、电气专业施工质量检查验收项目划分(3、4机)
编号单位工程项目名称分部工程分项工程四级验收验评3机4机3机4机3机4机1发电机电气与引出线安装3311111111优良2主变压器系统设备安装5520242424优良3330kv配电装置安装119257优良5主控及直流系统设备安装33111187优良6厂用高压变压器安装6522222017优良7主厂房厂用电系统设备安装121275796461优良8事故保安电源设备安装4115788优良9输煤系统电气设备安装103224合格10除尘除灰系统电气设备安装5523182015优良11化学水处理系统电气设备安装446优良12供水系统电气设备安装134优良14全厂起重机电气设备安装645764优良15设备及构筑物照明安装66128118优良16全厂电缆线路施工66454078优良17全厂接地装置安装22109139优良18脱硫装置安装71118361327合格总计6573257272205199汇总16个单位工程164660495电建一公司 13个单位工程63246202电建三公司 12个单位工程73328229中建二局 1个单位工程103224浙大网新 1个单位工程113627科技 1个单位工程71813四、审核施工技术措施《作业指导书》情况
在整个工程中共审批施工措施及技术方案98项,主要的项目有:1、全厂接地装置的施工及主接地网接地电阻的测量
2、主变压器安装作业指导书
3、厂用高压变压器安装作业指导书4、330kv升压站架空线安装,330kv隔离开关、组合电器安装,sf6断路器安装,330kv网控继电器楼设备安装作业指导书
5、全厂电气电缆桥架安装施工技术措施方案
6、厂用低压变压器安装作业指导书
7、盘柜及母线安装作业指导书
8、全厂电气电缆敷设作业指导书
9、全厂二次电缆接线施工技术方案
10、锅炉本体、电除尘本体照明安装作业指导书
11、微机保护装置调试作业指导书12、330kv升压站电抗器安装作业指导书
13、离相封闭母线安装、共箱母线安装作业指导书
14、电气电缆防火封堵安装作业指导书
15、高压电缆头制作施工技术措施方案
16、全厂mcc盘柜安装施工技术方案
17、主变压器局部放电试验技术方案
18、sf6断路器试验作业指导书
19、柴油发电机及保安电源系统调试作业指导书
20、启/备变局放及绕组变形试验技术方案21、蓄电池安装作业指导书
22、电力变压器试验作业指导书
审核各单位施工技术措施方案、作业指导书统计施工单位数量项目电建一公司电建三公司中建二局浙大网新科技电建四公司作业指导书244391444五、主要电气设备试验情况
1、发电机1、1发电机定子绕组的绝缘电阻、吸收比的测量,合格1、2发电机定子绕组直流电阻测量,合格(相互间差别不超过最小值的2%)
1、3发电机定子绕组直流耐压、泄漏电流测量,交流耐压(36kv 1min)合格1、4发电机转子直阻、交流阻抗、绝缘电阻、交流耐压试验,合格1、5发电机8瓦、9瓦的绝缘轴承支座绝缘电阻,合格1、6发电机三相短路特性试验,空载特性试验、轴电压测量,合格1、7发电机定子端部固有振动频率测试及模态分析、定子绕组端部外包绝缘施加直流电压的测量,合格
2、主变压器、厂高变、启/备变试验2、1绝缘油的化验、色谱分析,合格2、2绕组连同套管的直流电阻、绝缘电阻、吸收比测量,合格2、3绕组连同套管的介质损耗角正切值测量,合格2、4变压器绕组的局部放电,变形试验,合格2、5绕组分接头电压比测量、三相接线组别、单相变压器引出线极性的测量,合格 2、6铁芯绝缘的各紧固件及铁芯的绝缘电阻测量,合格2、7额定电压下的冲击合闸试验,合格2、8对干式变压器仅进行了:绕组直流电阻、变比、极性、铁芯绝缘电阻、绕组绝缘电阻、交流耐压、相位检查、冲击合闸试验,合格
3、sf6断路器试验3、1绝缘电阻、每相导电回路电阻、交流耐压、均压电容器试验3、2断路器的分、合闸时及速度,主辅触头分、合闸的同期性,进行测量3、3断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻的测量3、4断路器的操作机构的试验及传动试验3、5 sf6气体含水量测试及密封性试验
以上各项的测量和试验均达到出厂试验和国家规定的要求。4、电流互感器试验4、1绝缘电阻测量、励磁特性曲线录制、线圈极性测量、变比测量、交流耐压试验、直流电阻测量均达到合格要求。
5、电压互感器试验
对绝缘电阻的测量、一次电容分压器电容及介损测量、变比测定、直流电阻的侧量、伏安特性、接线组别、极性测试均达到合格的要求。6、氧化锌避雷器试验
进行了绝缘电阻、金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流测量,工频参考电压和持续电流,检查计数器动作情况,各种试验均达到要求。7、电力电缆试验
进行了电缆线路两端相位检查,绝缘电阻、金属屏蔽层电阻和导体电阻比、直流耐压和泄漏电流的测量,合格。8、330kv隔离开关试验
进行了绝缘电阻、导电回路电阻、操动机构线圈最低动作电压的试验及操作机构的试验,达到合格要求。9、保护试验
对数据采集系统进行检验,硬件回路、保护装置开入量和开出量进行检查,保护装置整组试验与整组特性试验,保护装置、安全自动装置与监控系统联调、与各调度端的信息远传,以上各项均达到要求。10、电动机试验
进行了绝缘电阻、吸收比、交、直流耐压(对交流10kv加压16kv,直流30kv),和泄漏电流、电动机轴承绝缘电阻的测量,合格。六、保护装置投入情况
1、对3、4发电机变压器组,主要保护投入情况为292套,投入率为100%。
主要保护分别为:主变差动保护、复压闭锁过流、主变零序过流、主变间隙零序电压电流保护、工作厂高变差动保护、330kv断路器闪络保护、工作变高压侧复压过流保护、工作变a分支过流及b分支过流保护、公用厂高变差动保护、发电机差动保护、励磁系统故障保护、发电机匝间短路保护、95%定子接地保护、三次谐波定子接地保护、转子接地保护、定子对称过负荷保护、失磁保护、失步保护、过电压保护、过励磁保护、逆功率保护、330kv开关失灵保护等等,以上保护均是以双套保护进行设置。2、对自动装置投入情况
对3、4机自动装置共设置216套,投入率为100%,自动装置主要有:自动准同期装置(2)、厂用快切装置(6)、发变组保护装置(20)、avr励磁自动调节装置(4)。七、监理公司发出整改通知单情况
对施工单位在施工过程中出现的问题(安装不规范、损伤设备等)监理专工发现后均给于提出要求进行整改,对不及时整改和完善的,由监理公司发出“监理通知单”要求限时整改。 共发出整改通知单9份,已全部闭环。 主要出现的问题:(1)主厂房a排外电缆沟支架及电缆敷设损伤电缆。(2)翻车机配电室电缆敷设交叉、凌乱,电缆摆放到地面上。(3)输煤系统电力电缆终端制作不规范,塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠不采用锡焊。(4)输煤系统电缆敷设用铁丝帮扎,外皮拉伤损坏,桥架错位。(5)电缆桥架槽盒接口缝隙大,上下接口不齐。(6)烟囱接地装置在施工中遭到不同程度的损坏。(7)3炉烟气脱硫电机外壳接地不符合规范要求事宜。(8)3炉烟气脱硫区域未按时设计进行接地装置施工问题。对以上问题出现后,监理公司及时发出通知单,要求相关施工单位限期整改完善,由施工单位整改后,以回复单的形式给予闭环,由监理专业进行复查,签字、归档。八、施工中出现的几个问题及处理情况
1、启备变ⅳ母断路器保护柜插件烧坏及330kv隔离开关继电器烧坏事件。
2月15日上午调试所在网络继电器室对启备变ⅳ母断路器保护柜(gpsl-225)进行传动试验时,发生了内部第8、9、10插件板块被烧坏,调试人员即将相邻的中间断路器保护柜(gpsl-222)的3各插件板块取下进行更换,接着进行传动试验,结果又造成新插入的两个插件板块被烧坏,立即进行查线,发现厂家图纸(gpsl-225型)330kv启备变ⅳ母断路器保护柜电气设计图册中fc-22hp接点联系图(2)的4d132-4d108,4d134-4d109,4d136-4d110之间的连接未打开(属跳位监视,合闸回路的二次连接线),同时查出330kv升压站(f1082s-r020202-08)安装接线图21a、21b、7a、7b二次线接错。进行核查更正后,将发变侧断路器保护柜(gpsl-223)的2个插件板块取下插入,经传动试验正常。结论:造成此次事件的主要原因是传动试验前未查线所致,事后将插件进行更换。 对于33499、33146、33399、33612、33244、33521、33511、33522 8个隔离开关cj6a电动操作机构箱内的j3-g型断相与相序保护继电器烧坏,经查加到继电器的电压为410v,在2月16日下午测量电压为396v,据有限讲原和生产厂家订的合同要求,继电器本身应满足额定电压下+10%、-20%,该操作电源据了解是在2月14日送上的,直到2月15日作试验时发现问题,近24小时之多,由此看来,该继电器仅能短时带电,长期带电尚不具备热稳定的要求,由厂家更换合格产品。2、4号发电机励磁系统故障引起发电机跳闸
发生事故的过程:7月22日10时29分55秒,正当4号发电机带350mw左右负荷稳定运行时,突然发变组出口断路器3371断路器跳开,汽机关闭主气门。经查为电气保护动作,引起电跳机。检查发现发变组保护a、b柜发现“励磁系统故障”同时发信,故障无法复归。 上述事情发生后,通过上述现象认定是由于电气的“励磁系统故障”引起发变组保护动作,进而引起电跳机。产生励磁系统故障的原因可能风机系统故障,所有整流桥都发生故障的机率很小,就地检查6个整流柜的整流桥没有故障,而且整流桥温度都在35度左右,很正常,引起装置发整流桥故障,进而闭锁脉冲,是产生励磁系统故障的原因。在检查k15继电器的辅助触点有烧痕,拆下继电器检查试验,发现给风机提供电源的两对辅助接点(1-11,2-21)中1-11接点接触不可靠,2-21辅助接点根本不通,这样在单接点大电流长时间运行时,突然k15继电器的1-11接点断开导致风机工作电源全部故障,进而发生6个整流桥故障报警,励磁系统故障切机事故的发生。事故原因分析:本次事故原因是:由于风机电源继电器k15辅助接点不好,在辅助接点断开后导致风机工作电源全部故障,这时本来应该切换至备用电源方式,但是工作电源的k20继电器监视工作电源正常,不进行切换,导致风机电源丢失故障,进而发生6个整流桥故障报警,励磁系统故障引发发变组保护动作切机的事故发生。 事故处理及措施:在现场没有备用继电器的情况下,对同型号的k15继电器k16继电器进行更换,保证正常运行时工作电源风机回路的安全可靠性,同时将使用时已经有点损坏的继电器辅助接点2-21进行更换至没有触点损坏的3-31辅助接点,保障安全可靠实用。 同时对风机及其滤网和其他回路进行详细检查,清除滤网,紧固接线,防止发生故障。3、6月27日对3发电机进行进相试验时,导致停机
简介:6月27日15:20,3发电机带有功负荷300mw,调度下令可以进行进相试验,即电建公司调试所按已批准的“发电机进相容量核定试验方案”进行试验。 16:03当3机无功功率从“0”继续下降到-297mvar时,3351开关跳闸,炉灭火,负荷到零,经查系失磁保护动作。16:30锅炉点火成功,17:05汽轮机挂闸、冲转,17:25汽机定速、并网,19:40有功负荷带到300mw,22:40调度令,可以进行进相试验。 原因分析:(1)按调度给出的定值在有功300mw时,无功是按-300mvar给定的,当无功达到-297mvar时,由于无功在调整时有一轻微的负荷波动,再加上失磁保护跳闸压板未扯出,而导致发电机跳闸。(2)从22:40开始第二次作有功300mw进相试验时,将发电机失磁保护及对称负荷反时限保护投信号,无功调整到-299mvar失磁保护才动作。从结果上看,达到了预期的目的,满足了试验要求。结论:进相试验是合适的,主要是失磁保护投跳闸,无功负荷在给定值的临界点波动所致。4、脱硫380vpc段过桥母线单相接地导致pca、b段失压
(1)、脱硫380vpca、b段失压前运行方式1、脱硫10kva段、b段分别由主厂房10kv3c、4c段供电,母线开关处于热备用。
2、脱硫a、b干式变分别由脱硫10kva、b段供电。
3、脱硫a干式变向380vpca段供电,脱硫b干式变向380vpcb段供电,母联开关处于试验位置。
(2)、事情经过8月4日18:04脱硫380vpca、b段的变压器低压开关跳闸,母线失压。接在pc母线上的脱硫保安mcca、b段自动切换到主厂房事故保安pc段供电。现场检查,脱硫pc段母联开关内部冒烟,脱硫调试人员将开关拉出至检修位,手动拉开脱硫干式变a、b高压开关。施工人员将pc段母线桥拆开,故障点进行隔离,测量脱硫380vpca段母线绝缘1000mω,20:40合上脱硫干式变a高、低压开关,380vpca段恢复供电,脱硫保安mcca段自动切换到工作电源供电。检查发现,母线桥上部靠pcb段西侧盖板被电弧烧掉一个缺口,盖板的四个螺孔均有被电弧烧伤的痕迹,盖板上部有鞋印,母联开关箱体内部被烟气熏黑,开关外部铜排上下连接处的螺杆、螺帽均被电弧烧成圆弧状,铜排联结端部相间均有烧伤的痕迹。上部母排a相烧掉一个缺口,施工人员将故障母排及开关拆开进行处理。(3)、原因分析根据pc段母线桥上部盖板的鞋印,说明有人曾上到母线桥上,由于盖板铁皮较薄,盖板下沉,造成a相母排与盖板的安全距离不够,引起对地放电起弧,由于铁皮具有弹性导致电弧的熄灭和重燃,形成间歇性电弧过电压,母联开关外部的三相铜排相间距离≤20mm,造成相间被高电压击穿,引起三相弧光短路,将母联开关短接。干式变a零序、速断保护、干式变b速断保护动作,分别跳开两台干式变低压侧开关,导致脱硫pca、b失压。(4)、结论1、管理不善:电控楼的配电装置带电后,管理措施没有具体实施,施工人员
可以在室内随意走动和出入,故障的发生纯属人为因素造成。2、对带电设备没有实施安全防护措施,安全措施不到位,没有设立专人看护,
在室内工作没有工作票。2、另外在监理过程中曾出现的一些问题
(1)厂用低压干式变零序ct安装位置错误。(2)启/备变压器高压侧零序ct,由于安装程序问题,导致变压器进油后无法进行ct的变比测试,使得ct位置组装错误的隐患未被提前发现,当变压器进行充电时引起启/备变高压侧零序保护动作跳闸。(3)厂用低压干式变铁芯接地引线压接不良,导致多台变压器铁芯接地线松脱。(4)10kv4c段作耐压试验时,当电压升到18kv就升不上去,经查是,16号盘柜内的电压传感器存在裂纹的质量问题。(5)接地装置在施工过程中由于交叉作业问题,接地扁钢经常遭到损坏,主要是施工人员保护施工成品的意识不强,同时相关领导不够重视。(6)5月11日发现3主变低压侧三相封闭母线相序连接错误,将原设计的yd11,接成yd5.主要是设计和厂家沟通不够,出现图纸上的错误。(7)4月4机励磁盘柜在主厂房6.9m处在未开箱的情况下,引起外包装箱着火。5月21日4炉电除尘保温棉着火,主要原因电焊火花引起,防火意识不强,事后均被消防扑灭。九、对于2600mw工程的施工特点是工作量大,时间短,要求质量高。在这种情况下,能够在短期内按计划完成任务,顺利地完成整套试验前的各系统设备安装任务、试验、调试任务,圆满地完成168小时的试运,可以说除施工单位付出了辛勤的劳动和汗水外,与我们安装监理各个专工的努力工作,严把质量关是分不开的。
工程最大的特点是采用了空冷凝汽器,它的最大优点是节约了大量的水源,同时也带来了工程的造价、维修费用的增加,厂用电及发电成本的提高。另外也给施工安装工作带许多不便,由于土建施工的迟缓,给a排外的厂高变、主变的安装带来了进度上的影响,也是以后施工中需要和解决的问题。另外,尤其是过春节期间,出现了多年不遇的冰冷天气,由于道路交通的堵塞,主要大型设备不能按时到达现场,恶劣的天气也给室外作业带来相当大的困难,使施工进度受到一定的影响,否则进度将会大大加快。第三篇:发电厂电气专业工作总结
2012年电气专业工作总结
2012年12月
2012年电气专业工作总结
2012年是我人生经历的一个重大转折点,今年5月份我从电控维修部调动到生产技术部工作,我担任电气专责职务,分管电气一、二次专业的技术管理工作。在部门各位主任的领导下和各位同事的帮助下,克服难题,努力工作,尽力做到胜任本岗位的工作,为了不断改进自己,提升自身素质和能力,现将2012年工作总结如下,请各领导对我工作提出意见和建议,以便我更好更高效的完成2013年各项工作。
一、主要工作:
为保证安全生产,按厂部设备运行及检修技术规程要求,利用机组、系统各类检修机会,监督检修公司及电控维修部对电气设备进行全面检查、检修、更换、试验,主要完成了以下工作:
1、#2机组C级检修期间,监督电气一次专业完成#2机组检修标准项目26项,特殊项目1项,技术监督16个总项目,消缺项目1项;在所有项目的落实上,尽力做到全程跟踪,充分的掌握检修过程,对于检修中存在问题积极协调解决,参与专业人员的技术交流会议,与检修公司电气一次班、低压配电班配合共同顺利完成#2机组C级检修。在此期间,监督协助电控维修部完成#2机组检修标准项目27项,技术改造项目1项,消缺项目4项;电气二次班组要利用本次C级检修机会,对于6kV部分综保装置进行技术改造换型,为了能够顺利完成该项工作,参与专业组织的技改技术交流,制定了详细的改造方案,最终克服通信难题,实现了技改项目通信接入现有系统的功能。
2、#1机组A级检修期间,监督协调电气一次专业完成74个大项标准检修项目,完成24个特殊项目的工作,积极协调宁夏电力能源公司与银仪检修公司配合开展#1机组首次大修的技术监督项目工作,使得#1机组A级检修的工作能够顺利完成。在此期间,监督配合电控维修部二次专业开展检修工作,完成标准检修项目24个大项,特殊项目4项,同时还有技术改造项目1项;协调宁夏电力能源公司和具备特殊设备试验资质的单位进行技术监督特殊试验和A级检修后启动试验。
3、除#
1、#2机组检修外,结合厂部的检修计划,开展磨煤机检修、热网检修等系统的检修,认真对设备的检修工作进行技术监督。
4、参与开展了2012年技术监督和安全达标检查工作,对于各专业进行技术监督督导和检查工作,协调解决技术监督工作中存在的问题。
5、按照调度要求,完成调度部署的各项工作。
二、缺陷消除情况及分析
2012年截止目前,银仪检修电气一次班、低压配电班共发生缺陷343条,消除342条,消缺率99.71%。其中电气一次班共计115条,挂起1条,低压配电班发生消除缺陷228条。电控维修部电气二次班登陆缺陷22条,消除缺陷21条,消缺率为95.5%。
低压配电班出现缺陷最多的设备是电动门共计65条,其次是照明85条,公用系统19条,#
1、#2机低压配电装置(PC、MCC段及就地控制柜)20条,电除尘设备15条,干渣系统10条,其它14条。其中电动门缺陷多出现在起停机时段,引起电动门故障的原因主要有两方面:一是机组起停时电动门操作较为频繁,容易出现阀门卡涩,过力矩保护动作,一般复位,简单处理即可消处;二是现场使用SIPOS电动门电源板损坏较为频繁,需更换电源板。照明缺陷主要是光源的更换,基建时选择光源虽然价格较低,但寿命较短,造成更换频率较高,造成了照明的不可靠以及检修工作量的增大,针对于此项问题,检修班组在2012年的消缺工组中,已经对于质量较差的光源进行更换,更换的金卤灯备件均选用欧斯朗光源,更换后金卤灯故障率明显下降。电除尘、干渣系统缺陷主要出现在煤质较差的时段,#1炉干渣系统改造后缺陷情况已得到明显改观,#2炉干渣系统缺陷仍较多,等#2炉干渣系统全部改造完成后,该类缺陷能够得到较好的控制。
电气一次班出现缺陷最多的设备是电动机56条,高压开关柜5条,照明21条,其它33条。其中#1发电机漏氢缺陷挂起,发电机漏氢初步判断为密封瓦泄露,计划于2013年#1机组C修时间揭瓦处理;对于公用系统暴露出来的缺陷是由于公用系统电机数量较多,部分运行环境较差,要加强公用设备的巡视检查和日常维护,从而降低故障率,另一方面还要充分的考虑公用系统电机备件的储备;对于电动机出现的有异音、驱动、非驱动端轴承温度高、震动大等缺陷,主要是电动机轴承室缺油或者轴承磨损严重造成,该类缺陷可以通过注油消除,不得已时,刻意对轴承进行更换处理,对于该缺陷的发生,我们要进步与检修单位进行沟通,应该注意注油、清理轴承室污染的油脂等定期工作的开展,从根本制定措施,节约消缺成本。
电控维修部电气二次班本登陆的缺陷较少,相比上一年有明显的减少,但部分易处理缺陷及时消除,没有进行MIS登陆,对于出现的缺陷中,有11条是6kV设备电能计量不准确,其中造成该缺陷的主要原因是电控维修部没有及时对综保装置计量底码进行定期清零和设备本身计量精度不高,对于该问题我们已经对电控部相关班组进行要求,定期对设备的电能计量底码进行清零,并且加强设备的检修维护,从而减少设备的异常,其他缺陷暴露出来较多的为设备指示灯坏、无法正常操作等问题,对于该问题,已经严格要求检修班组,提高检修质量,对于备品备件应该结合实际生产进行充分的准备。
三、生产费用情况(不完全统计)
银仪检修公司2012年电气专业低压配电班产生备件费用387137元,消耗材料费用112088元,合计499225元。电气一次班产生备件费用358301元,消耗材料费用53023元,合计411324元(含发电机大修备件18万)。检修公司电气专业共产生费用910549元。低压配电班技改费用6万元,(#1机组直流事故油泵控制柜)
电控维修部电气二次班2012年总费用约50.8万元,其中生产材料消耗及备件领用费用约20万元,A级检修试验技术服务及通信改造共计5.8万元,技改费用约25万元(#
1、#2机组6kV综保装置改造材料、技术服务费用)
四、工作中存在的主要问题。
1、对于今天生产费用的超标,没有能够对本专业费用进行较好的分析和控制,特备是检修公司所订的备件,多数没有领用,应该仔细地进行核对,对于没有必要的备件要进行控制,以此减少材料的费用。
2、因为今年是我厂第一次机组A级检修,相对检修的经验有所欠缺,整个检修工作的安排存在不足,特别是一些特殊试验项目(如技术监督试验项目)在安排上与其他工作有冲突,存在外委试验单位到现场待工的现象,应该充分积累经验,做好沟通工作。
3、与同型电厂沟通不足,对于一些新的技术和成熟的现场经验掌握不及时,如马莲台电厂已经对发变组非电量保护进行了出口方式的修改,杜绝设备勿动的隐患、国华宁东、宁东京能电厂开展现场定期工作管理,可以较好的进行统一管理。
4、本人技能水平不高,由于现场经验的欠缺,很多现场突发事件,不能够第一时间作出相应的判断,在一些事故处理上,不能做到当机立断,应该加强自身素质,充分的汲取现场经验。
5、对于各检修班组的缺陷管理有些松懈,没有起到较好的督导作用,应该及时的推进缺陷的处理,确保消缺率和机组健康水平。
6、对于物资库现存的电气专业的备件掌握的不够,不能及时发现备品过多和不足的问题,以至于部分缺陷在消除过程中存在“暂无备件”的问题,从而影响设备的缺陷消除。
7、对于电气专业技术监督工作没有起到牵头作用,在上半年和全年技术监督工作中,没有对存在的问题进行督促整改,以至于存在问题到现在还没有彻底进行处理。
8、在机组检修计划的审核上不严谨,存在甩项和漏项的问题,对于银仪检修公司不能明确的A级检修项目,应该及时的提出来,但又由于经验欠缺,没能够及时发现问题,以至于很多工作开展起来有些被动。
9、没有能够深入班组,由于工作性质的变化,对于专业钻研有些懈怠,在今后工作时,要充分的深入班组的工作和培训当中,使自己的专业知识更加丰富。
10、没有能够主动的了解OMS系统上调度部署的相关工作,需要主任安排落实,工作的积极性不高,需要加强和改进。
(三)2013年的工作计划
1、做好厂部、部门安排的各项工作任务。
2、做好2013年电气专业#2机组A级检修和#1机组C级检修工作(重点解决#1发电机6瓦处漏氢的缺陷)。
3、督促开展好本专业日常消缺及文明生产工作。
4、对于生产费用进行严格控制,特别是技术服务、材料备品费用方面,做好严格把关。
5、加强技术培训,全面提高自身整体的技术水平。
6、加强电气各专业技术监督工作,将技术监督工作落到实处。
7、针对2012年存在的问题,尝试新办法,制定新方案,在2013年予以改进和解决。
2012年的工作历程,使我有了长足的进步,有多次零的突破,同时接受许多教训,在今后的工作中,我会不断总结,争取更大的进步。
2012年12月19日
第四篇:监理工作总结(电气专业)
二、监理工作情况(电气专业):
项目监理部分别对北京六建集团公司第一分公司、华夏消防公司、北京丰宇空博意隆公司、北京西科姆电子安防公司、北京联智兴达公司等承施的本工程进行了施工监理。
本工程电气安装工程包括:动力、照明配电工程;弱电系统包括:综合布线系统、火灾自动报警系统、门禁管理系统、监控系统、有线电视系统、会议扩音系统、程控数字交换系统、等消防工程广播系统。
电气安装工程、弱电系统的安装调试工作,系统多、专业多、专业公司多。监理公司对各专业公司和各专业公司之间的组织进行了协调工作,分工明确各负其责,实现各系统的完整功能,向业主提交完整的技术资料和准确的数据。
按照监理规划的规定,对施工全过程进行全面监控,及时纠正违规操作,消除质量隐患,跟踪质量问题,验证纠正效果。
巡视过程中发现存在安全事故隐患的已要求整改,确保了在整个施工过程中的安全。
项目监理部对施工单位的施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案进行了审查;坚持不合格的建筑材料、建筑构配件及设备不得用于工程。
建筑电气施工中使用的电气产品必须符合国家强制性认证要求,其材料、器件和设备、上应有安全“CCC”认证标志。各种材料、设备进场时,技术资料要齐全、真实有效,并经填表报验后才能安装使用。
对灯具、电线等材料进场进行检测;对灯具的金属接地(PE)进 行实测以达到使用安全。施工过程中分别对灯具、配电箱安装等重要施工的工序、导线绝缘电阻测试、通电试运行做了旁站见证监督工作,达到了设计及验收规范要求。
对电缆桥架安装、导管敷设、桥架内电线电缆敷设等隐蔽工程在施工单位自检的基础上,对隐蔽工程的项目检查做到全检不漏项,质量合格方可进行隐蔽。
采取经常的巡视、检查、观察、试验、测量等手段,以确保施工质量。
施工过程中发现的问题:
1)施工中经常发生临时电线电缆设置零乱现象; 2)桥架安装、吊顶内导管敷设时部分吊架安装距离过大; 3)各别电缆桥架在安装完毕后未封堵;
4)进场对照明灯具(筒灯)检测时发现接地(PE)端子与灯具外壳不导通;
5)消防设备(感烟探测器)安装时未加接线盒与锁母,直接固定在了吊顶石膏板上。
对以上施工过程中发现的问题及时指出、并责成施工单位即刻整改,已达到设计及验收规范的要求。
第五篇:电气专业监理细则
大唐桂冠合山发电有限公司1号机组
脱硝改造电气专业监理细则
一.工程概况:
大唐桂冠合山发电有限公司1号机组脱硝系统改造工程,电气系统采用的电压等级:380/220V供配电系统,电气控制与保护,照明、检修系统及安全滑线,电气设备布置,防雷接地系统电缆及敷设和电缆构筑物,防火封堵,通讯系统,设备和材料清册,引风机和空压机改造等;空预器新增吹灰器,满足电厂电气系统的接口要求。二.编制依据:
1.大唐国际合山桂冠发电有限公司#1机组烟气脱销工程,工程法律、法规、规章和项目审批文件及施工强制性条文,电气、热控系统和设备按照国家和行业标准及规范的合理的技术条款。
2.已批准的《监理规划》与专业工作相关的规定、规程、规范、承包商设计文件技术资料。
3.已批准的施工组织设计、专项施工方案等。三.工程监理范围:
大唐桂冠合山发电有限公司 1号机组脱硝系统改造工程,电气系统范围包括: 电气接线,照明及检修,防雷接地,行车滑线,通信,电缆敷设,消防报警,电气保护、监控、监测、防火封堵、通信系统、电气设备布置、设备和材料清册、引风机和空压机改造等。
380V 电源 两路 AC380V/50HZ 三相四线电源(每路负荷容量不少于 150KVA)供电给脱硝系统低压 MCC 段;两路保安电源(每路负荷容量不少于10KVA)的供电给脱硝仪表及 DCS 系统;
UPS 电源:脱硝系统的仪表、脱硝控制系统所需 UPS 电源(由业主方的本单元机组电气 UPS 提供),负荷容量不少于 10KVA。
其它电源:涉及到引风机及空压机改造的高压电源及低压电源。包括以下部分但不限于此:
A.6kv/0.4kV 配电装置。B.动力电缆及控制电缆敷设。C.电缆保护管及附件。D.接地扁钢和滑触线。E.、照明、检修、通风。
F.、SCR 区及锅炉钢架上照明灯具的选用及照明安装。G.通讯系统(包括分配线箱、电话电缆、电话机)等。相关规程、规范
《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T5153-2002)《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T5390-2007)《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》(DL/T5136-2001)《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T50063-2008)《火力发电厂厂内通信设计技术规定》(DL/T5041-2012)《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T5044-2004)《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2010)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB50062-2008 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 《低压配电设计规范》 GB50054-1995 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-1993 《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《建筑照明设计标准》 GB50034-2004 《电力工程制图标准》 DL5028-93 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL400-91 《电测量及电能计量装置设计技术规程》 DL/T5137-2001 四.监理工作内容
1.质量控制、安全控制;投资控制、进度控制;合同管理,信息管理、职业健康安全与环境管理即三控制、三管理。一协调:相关各专业的施工联系。2.审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并提出意见。
3.参与施工图交底;组织图纸会审;负责对现场使用的电气、热控专业施工图纸审查。
4.审查试验人员的资格证书;技术监督部门对试验设备出具的计量检定证明、证书;试验室管理制度;试验项目及其要求等考核。5.审核确认设计变更内容。
6.对施工图交付进度进行核查、督促、协调审查承包商提交的施工组织设计,审核施工技术方案、施工质量保证措施。
7.监督检查承包单位建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施、建立的安全制度、安全监督人员到位的情况;参加由委托人组织的安全大检查,遇到威胁安全的重大问题时,有权发出“暂停施工”的通知。8.审核承包单位编制的施工进度、一级网络计划,并监督实施。
9.审批承包单位工程、分部工程开工申请报告。质保体系文件和质保手册并监督实施。
10.检查分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的旁站质量检查和验评。参与工程施工进度和接口的协调
11.定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,重大问题及时向总监理工程师汇报和请示;
12.负责本专业监理工作文件的收集、汇总及整理,认真编写日志。
13.实施对重点部位的见证点(W点)、停工待检点(H点)、旁站点(S点)的工程质量监理计划,监理人员要按作业程序即时跟班到位
进行监督检查。停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序。14.参加主要设备的现场开箱验收。检查设备保管办法,并监督实施。15.负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证;工程付款必 须有总监理工程师签字。
16.监督承包合同的履行。检查本专业的质量、安全、进度、强制性标准执行等状况,及时处理事故隐患,必要时报告。应用现代项目管理手段和要求在计划时间内,安全、环保、优质、高效、廉洁地建
成工程,达到国内同类型机组的先进水平,达标投产,争创样板工程 17.检查电缆敷设、号牌标志清楚,规格符合设计要求;电缆绝缘、接地、防火封堵符合设计和厂家要求;
18.监督检查各电气设备接地线和防雷接地及室内配电装置接地、母线接地(就近重复接至地网);保护地线(PE线)由各支路分别接至配电箱,合并接地;接地电阻测试:照明网络接地电阻不应大于
4Ω,工作中性线(N线)重复接地电阻不应大于10Ω;相邻接地引下线间电阻测试要符合设计和规范要求。五.监理工作目标 7
质量控制指标;
1分项工程的质量全部合格。2分部工程的质量全部合格。3单位工程的质量优。4.技术资料齐全、准确,整齐。
5.安全控制目标;坚决执行“安规”要求,消灭重大伤亡事故,无轻伤以上事故。六.监理工作依据.国家颁布的有关的技术标准及行业技术标准、法规及规范的有效版本。.《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》(DL/T 5427-2009)3.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46--2005 4.4.《旋转电机冷却方法》 GB/T1993-1993 5.《火电施工质量检验及评定标准》(电气装置篇)(电14.2.1表)七. 质量监理措施 7.1 事前控制
7.1.1审查施工(承包)单位的资质。
7.1.2对施工单位用构件、配件的质量进行监督,对不合格的禁止使用。7.1.3对设备按设计图纸验收
7.1.4对于施工单位所采用的新材料、新工艺、新结构、新技术必须进行技术鉴定,无鉴定资料不得使用。
7.1.5参加专业图纸会审,对发现的问题提出意见,商讨解决办法。
7.1.6审查承包单位编制的施工组织设计和主要施工方案,抽查关键作业指导书。
7.1.7审查承包单位提供的质量、安全,保证网络体系。7.1.8检查和参加重要施工项目的技术交底。
7.1.9审查和确认施工单位提交的质量检验项目划分和设立质量控制点(停工待检点和见证点)。
7.1.10审查开工报告,并复查开工条件,对不能满足和保证施工条件及工程质量的项目,严格控制开工。7.2 事中控制
7.2.1严格工序间交接检查,主要工序作业包括隐蔽作业,要经监理人员现场检查签证验收后,才能转入下道工序。7.2.2对建筑与安装中间交接进行验收,不合格不能进行安装。
7.2.3参加重大设计变更的讨论会,提出监理意见。在设计修改时,必须有设计修改通知单。
7.2.4经常在现场巡视,检查施工单位是否按作业指导书的规定进行作业,对于违反合同规定、影响工程质量的活动,及时予以制止纠正。
7.2.5对已完工的分项、分部工程按规定的质量验评标准和办法进行检查验收;对重要施工阶段,组织阶段性质量监督活动。
7.2.6施工单位发生质量事故后,要以书面形式及时报监理公司。7.2.7在现场巡视中,检查安全施工情况,协助解决问题,对违 反安规行为及时纠正。安全工作特点:
a、工期时间紧、任务重,施工现场场地狭小;
b、施工单位和人员多,交叉作业、危险点、危险源多;
在现场巡视中,检查安全施工情况,协助解决问题,对违章作业等“三违”现象及时制止。7.3事后控制
7.3.1对已完工的单位工程经检查、验收后签证验收。7.3.2审查施工单位提交的竣工技术资料。7.3.3复核施工单位提交的竣工图。7.4工程项目的施工质量检验和评定:
7.4.1根据设计图纸的要求,严格执行国家和部颁发的有关工程项目施工质量检验和评定标准,及时参与质量检验和等级评定签证工作。
7.4.2对施工技术记录和质量记录等进行审核,验收资料的完整性与正确性,要 符合“质量检验和评定标准”的规定。7.5工程竣工验收:
竣工验收是工程建设全过程中最后一道工序、要督促施工单位完成消缺后,逐一进行验收,对竣工资料由施工单位整理后,报监理进行审查,资料必须齐备,内容齐全,记录认真、正确,字迹清楚,符合有关竣工交验资料的规定。