第一篇:降本增效总结
降本增效总结
今年以来,面对油气生产严峻的形势,马北试采作业区高度重视,结合自身实际,改革创新,大力挖掘作业区内部潜力,通过加大节能降耗、成本控制、技术创新等力度,全面加强经营指标管理考核办法,营造良好氛围,进一步增强全员节约意识、责任意识和执行能力,全力推动2016年各项工作的落实。
具体工作开展情况如下:
一、参数优化
1、设备运行参数优化:
加热炉炉温:对水套炉参数进行调解,一季度气温比较低,根据作业区安排对场站15台水套炉的温度进行了调节,将温度从原来的55℃分三次调整至70℃(根据现场情况每次增加5℃,防止由于温度变化太快对管线正常运行造成影响),确保管线平稳运行,降低劳动强度,减少管线解冻次数,降低甲醇用量,为天然气处理撬正常运行提供保证。
电磁加热装置、集肤加热装置:对单井电磁加热装置(7)台、集肤加热装置(3台)参数进行优化,提高加热温度,从原来的35℃增加至60℃,确保油气井生产正常运行,降低劳动强度,从原来的3天扫一次管线改为现在的一周到两周扫一次,提高单井生产时间,增加安全系数,累计增加耗电1千余度,减少甲醇用量1吨多,加热炉和加热装置累计增效1万余元。
抽油机调冲刺:前阶段共调整抽油机冲次6井次,其中,马8-1井、马北18井等5井调小冲次后,共计节约用电约1100度;马八2-10井、马八3-2井等调大冲次增加排液量后,平均日耗电增加12度,日增产原油0.9吨,效益较明显。
抽油机平衡率调整:经过调整,其中,马八3-2井平衡率由68.5%提升至99.7%,马八3-4井平衡率由78.3%提升至94%。其余井的平衡率调整正在进行中。
根据单井运行情况及时对抽油机变频器进行参数优化和维护保养,减少油井因变频器原因的停产现象,提高抽油机工作效率。天气变暖时把单井的电热带拉掉,省电。室内灯光晚点开早点关,累计节电1万度。
2.照明时间调整:
注采站部分室内照明更换节能灯,降低耗电和维护成本,生产照明由原来的晚7点统一启动改为现在只启动常去的房间,不常去的只在巡检时启动,减少不必要的浪费,办公室做到人走灯灭,离开时关闭电脑、打印机电源灯。由于日照时间减少,作业区生活照明系统时间也相应的延长了,作业区制订了相应的对策。将原来的一次照明,分解为两次照明,具体做法为:原来的照明时间为晚8点启到早8点停,照明时间为12小时,改为现在的晚7点启至晚11点停,凌晨3点启至凌晨4点停,照明时间为5个小时,减少了7个小时,提高了工作效率,每盏灯按250W计算,共6盏累计每天节电10.5度,累计节约电1000度。
3.压缩机运行参数优化:调整马东增压压缩机参数,将进气压力由1.2Mpa升至1.4Mpa,增加伴生气回收4000余方每日,减少马东集油集气站伴生气浪费, 累计增气40余万方。
调试天然气净化撬丙烷压缩机参数,合理控制丙烷加注量,杜绝丙烷浪费的同时使其达到制冷要求。并配合调整净化撬进出口压力温度、乙二醇注入量,达到干气外输的目的。
4.流程改造节约用化学药品:
乙二醇:天然气净化处理撬精馏塔排污阀门漏,对其进行封堵,杜绝了乙二醇从排污漏失。维修乙二醇贫液储罐出口阀门。更换净化撬精馏塔水蒸气出气管线过滤滤芯,提高再生乙二醇浓度,降低乙二醇使用量。每月减少乙二醇使用量2桶,节约成本0.55万元。
丙烷:检查整改跑冒滴漏点,合理控制丙烷储罐液位,减少丙烷使用量。
冷冻机油:严格按照启停机规程操作,检查排污阀门关闭程度,及时清洗机油滤芯,按期回收机油,减少冷冻机油使用量1桶,约1.8万元。
甲醇:净化撬上按时按点检查上下游压力,及时更新数据,发现异常先采取放空排液、打开气气换热旁通等方法,基本杜绝了在撬上下游管线注醇解堵。
二、修旧利废: 1、3月22日,马八2-11井利用废旧材料进行流程连接,节约三通油嘴套、弯头、短接、取样阀门、压力表截止阀等材料约人民币3000元。3月26日利用报废电脑的零部件修复办公电脑一台,约节省人民币500元。
2、维修注采站注水泵1泵次,维修马东注水泵2泵次,减少机泵维护成本。节约1.5万元。
3、维修天然气净化处理撬空冷系统空冷器电机皮带,利用原发电遗留电机皮带替代空冷器皮带。
4、马东集气站3#、4#水套炉减压阀两个,膜片坏,从报废材料找的配件,电磁阀两个,节约0.5万元;从报废材料找的配件,节约0.45万元。
5、气站1号水套炉进气阀门1个,从报废材料找的配件,电动阀一个,从报废材料找的配件,增加效益3000元。
6、油站0号、1号、2号水套炉电磁阀,电动阀两台,班组自助修复。
7、对马东的沙石路面尽量在拐弯的时候降低车速,减小轮胎磨损,延长轮胎使用时间。在上井作业前对作业任务进行分析,做好工具的准备工作,避免开车反复往返拿取工具,降低了油耗成本。
8、对车辆进行日常检查,避免缺油、水等引起的车辆问题,一些小问题就自己解决,减少维修费用。
9、注采站部分暖气管线阀门断裂,利用废旧的暖气管线阀门,更换暖气阀门4只,管线2段,恢复暖气供给,节约300元。
10.节约纸张:在打印非正式资料时,使用收集可再利用纸张打印。
11.注采站利用废旧管线连接装水栈桥排污管线,节约300余元 12.注采站修理一体化彩钢房房门,节约1500余元。注采站修理套扣机一台,节约2000余元。
三、精细注水
注水方面:
注够水:按照厂生产部署要求,截止5月4日,马北试采作业区共完成注水15889方。其中马北一号开井1口,共计注水8249方。马北八号开井3口,共计注水7640方。注好水:一是通过注水系统的不断完善及水质加密监测,有效提升回注水质标准;二是加强注水井管理,通过洗井等维护手段不断改善井筒注水环境,保障注水系统运行良好。精细注水:2016年,作业区按照开发部门要求,继续坚持分区域注水开发技术政策,结合马北八号区块区域储层物性及开发动态特征,持续优化分区域的开发技术政策。目前,注水工程运行正常,作业区正在进行注水井周边生产井的取样与水质送检,共计送检10井次,以正确评估注水效果。
生产井精细管理方面:(1)资料管理:截止5月5日,作业区共进行油井含水化验约900井次,测取示功图动液面约180井次,测取油井单产约850井次,测取气井单产约250井次。(2)动态分析管理:截止5月5日,作业区共计进行队级动态分析8次,分析生产井169井次。其中,提出检泵措施5井次,调参措施9井次。(3)机采效率管理:截止5月5日,今年作业区共组织进行平衡率测试4次,测取抽油机井平衡率76井次,通过热洗、调平衡手段提高机采效率9井次。(4)泵效管理:作业区通过动态分析以及现场摸排,制定并实施措施,在5口生产井上收到了较好效果。其中,通过调整生产参数,马8-1井的泵效提高了17.3%,马八2-12井泵效提高了22.1%,马北15井泵效提高了12.9%。通过检泵等维护手段,马北122井泵效从检泵前的6.7%提升至42.1%,马八3-12井泵效由检泵前的0提升至29.6%。(5)设备管理:针对采油设备,作业区通过加强巡检、隐患整改、定期维护努力提高设备效率。作业区坚持“巡、检、察”结合,今年前阶段共计开展小班级别巡查122次,班组级检查17次,作业区级检查5次。其中,排除如马八2-14井抽油机中轴承座连接螺栓松动、马八2-10井抽油机底座螺丝松动等较大安全隐患4处,整改如马八2-9井抽油机有油污、马8-1井尾箱配重块有晃动等常见故障23处。
配合上级下发便函,及时调整马东注水泵频率及单井注水量,实现精细注水目标。
四、成本管理
成本费用控制方式逐步由单纯的总额控制向突出“效益、效果、效率”方面转变。作业区严格各项费用管理,切实提升资产管理效率。
(1)物资管理。作业区对库存进行清理规划,使材料配置更趋向于“合理化、规范化”。妥善处理了部分库存材料往来不清、归口不明等问题,大力降低库存,减少资金占用,优化盘活了材料。截止4月与去年12月相比,作业区库存下降5.12万元。
(2)加强预算控制。为了提高成本支出的准确性,作业区及时把上月实际的各项指标同本月预测情况进行详细的对比、分析,诊断可能存在的综合因数,使前阶段的预测水平同去年比有了明显的提高。
(3)成本分析。作业区严格生产材料计划审批程序,实行“先平库、后上报”的原则,保证材料计划符合生产实际,积极进行协调盘活物资,与库存结合更紧密,不造成材料的积压及浪费,确保材料可以及时有效地做到充分利用,达到降低材料费用。做到每月都详细的计算各项指标完成情况,不断开展成本支出后效果评价,总结当月作业区成本支出的特点规律,并对下月的成本支出进行预估算,不断优化成本使用效率。并坚持进行分析总结,用数据说话,找出成本使用出现异常的原因,为厂提供详细的财务资料。
回顾2016年的前阶段,马北试采作业区在生产及生活管理方面摸索出了一些办法,也取得了一定的成绩。但是,在集团公司当前严峻的形势下,我们也清醒地认识到,在“降本增效”工作中,我们还有更长、更艰难的路要走。我们只有迎难而上,不断创新和完善生产管理机制,凭借过硬的管理手段、优良的技术素质、精细的服务办法,努力实现效益最大化,确保全年经营目标的顺利完成。
第二篇:降本增效总结
降本增效总结
一、设备维修
跟据机械设备的技术状况和保养制度,编制月机械设备保修作业进度计划表,列出每台机械设备的完好可用日程和停修日程,每台机械设备通过勤换三滤,勤换机油,勤保养机械,认真执行“三查制度”。经常检查机械各部的运转状况和工作温度,发现不正常及时查明,排除隐患,确保机械设备在良好的状态下运行,以达到降本增效的目的。
二、强化员工从小处着手,加强教育引导,提高全员节约意思。目的是灌输“人人都是降本之源,浪费每一件材料都是你的责任,节约每一分钱都是你的贡献”的思想理念。引导员工从小事做起,自觉的精打细算。具体做法:用职工大会、板报等形式,宣传粮库的经营方针、管理思路及发展形势,增强员工的艰苦奋斗、勤俭节约的紧迫感和责任感。加大对成本控制好的人员宣传和奖励力度,推广其经验,力争达到人人想成本、人人算成本、人人降成本的良好氛围。
(一)、节约用电。
工作时间尽量采用自然光,在光照允许的情况下,不得开启室内照明设备。在夏季办公室内采用自然风降温,尽量少用空调等电器设备。下班后,达到“人走电关”,包括电脑等电器办公设备。
(二)、节约用水
树力节水意识,用水时将水龙头开关控制在中、小水量,用完后关好水龙头,杜绝“长流水”现象。
(三)、节约办公用品
办公用品采用统一采购、计划管理、适量发放,减少流失,杜绝浪费。在办公纸张方面,尽量采用无纸办公,能在网上传递的信息,绝不打印;上报文件、打印资料时要采用双面打印,切实减少纸张的消耗。
(四)、节约使用油料
合理安排使用车辆,减少非公务用车。做好粮库的车辆保养,使车辆各系统达到技术标准,杜绝因车辆故障造成油料浪费。驾驶员要增强节油意识,按照要求规范驾驶车辆,掌握节油技巧,安全行驶。
开展降本增效以来,我库在这两年内的各项费用都有明显降低。截止目前,我库的管理费用及销售费用较上年减少了4.7%,并有信心在年末在降本增效中将费用降低在5%以上。
第三篇:降本增效总结
2016年生产运行及成本管控工作总结
2016年XX公司在总部的正确领导下,围绕“两大任务、三个稳定”,深入开展成本管控工作。截止10月份,公司生料责任成本23.05元/吨,较同期降低8.35元/吨;熟料责任成本89.18元/吨,较同期下降30.79元/吨;水泥责任成本 96.17元/吨,较同期下降28.18元/吨;利润总额为2306.84万元,较同期增长3661.09万元;公司所做的主要工作有:
一、提高熟料产量,降低外采熟料,降低水泥配料成本 因我公司水泥销售量大,自产熟料量无法满足水泥消耗量,需外购熟料,为了降低水泥生产成本,我公司通过提高生料配料中石灰石配比方式,提高熟料产量,减少熟料外采,降低水泥配料成本,截止10月生产熟料XX万吨比预算XX万吨增加XX万吨,节约费用约XX万元。
二、精心生产组织,降低生产成本
1、充分利用化工废料,由于化工废料不是粉料就是湿料,给生产组织带来很大难度,粉料容易冲料跑料,我们改下料溜子、加挡皮;湿料不容易下料,我们加振大电机、岗位捅料等,克服各种困难,截止10月份累计使用废料XX万吨,节约原材料成本约XX万元。
2、根据生料配料变化,及时调整研磨体级配,提高生料磨台时产量,降低生料电耗,截止10月底生料分布电耗累计完成XX,较去年同期降低XX。
3、对烧成系统的漏风常抓不懈,既减少了用风量,降低风机电耗,又减少了热耗损失;通过工艺参数优化,对用风量、风温等参数进行要求,熟料能耗均有下降,分布电耗累计完成XX,较去年同期降低XX;熟料标煤耗完成XX,较去年同期降低XX。
三、更换点火油枪喷头,降低点火用油成本
我公司因受上游电石渣供应量不足的影响,待料停窑次数多,点火升温次数多,点火油耗高,用油成本较高,通过总部运营管理中心介绍,了解其他公司使用情况,于9月份将点火油枪油嘴进行了更换,点火用油由原来的XX,下降到XX,点火用油量由每次点火的XX吨降低至XX吨左右,约每次节约费用XX万元。
四、加强成本管控,优化考核方案,降低成本
每周召开成本管控会,对生产成本、运行指标进行对标,对存在偏离预算指标的成本,进行认真分析,查找原因,拿出解决方案,落实到位。针对生产指标不同时期的工作重点制定专项考核方案,增强员工对当期重点工作的关注和难点问题的解决。加大对成本构成的关键指标考核权重,让岗位和操作员了解成本构成,优化操作及避免设备空运转,加强生产成本管控,减少主观问题造成的成本浪费,从而降低生产成本。
2016年存在的问题:
通过自身纵向对标,水泥分布电耗同比劣化,也是我公司的“瓶颈”所在,针对这一问题,我公司组织了专题研究,并制定了相关措施如下:
1、由于水泥磨磨盘磨辊磨损较为严重,导致研磨能力不足,致使电耗升高;下一步根据磨盘磨辊磨损量由现在的两年堆焊一次改为一年堆焊一次,保证研磨能力,提高水泥磨台时降低水泥磨分布电耗。
2、总结操作经验,加强中控操作员的技能水平;
3、加强设备巡检,维护设备运行稳定,减少故障停机。
最终实现水泥分布电耗由XX降低到XX。
第四篇:2015降本增效总结
2015降本增效总结
第1篇:降本增效总结
2015年,进入10月份以来技术科始终认真做好对“节能降耗,降本增效”工作的每一个细节。贯彻落实节约能源的基本国策和公司文件的精神,根据实际情况继续制定的一系列有效地措施,强化监督,严格落实。从我做起,在工作上,让每一项工作和措施都能落实到实处。真正的实现人人节约,处处高效的局面。
我们一直在节能降耗原则的基础上,严格执行了各项已制定的措施,圆满地完成了10月份各项技术工作。根据现场断层实际揭露情况,认真做好了16307下切眼的设计和施工,本着最大可能的提高回采率,不浪费资源的原则为现在回采打好了坚实基础。
设计和施工了163南翼轨道巷为以后163南翼回采巷道施工做好了前期准备工作。在其他的工程上,我们仍旧保持着节约的原则,在保证质量和效益的同时,最大限度的节俭、不浪费点滴的材料,为下步的工作奠定下良好的基础。
我们在平时的办公生活中,杜绝了常明灯等现象,充分利用现代化的科学技术,能用电子版发送的就不用纸质打印,保持最大限度的节约用纸。用电的设备在不用的时候尽量关上,达到节约用电。真正的做到节约从点滴做起,把一切小的问题也都做到节能降耗。通过这些工作,使我科在2015年10月“节能降耗,降本增效”工作收到了较好的效果,为以后的节能降耗工作积累经验,为下一步生产发展提供更加有利的环境。
第2篇:降本增效总结
企业文化部作为主管我厂企业文化和党群工作的部室,我们始终牢记厂部“增产增利降本”的号召,并将其贯穿于日常工作当中。作为主管宣传的部门,我们积极发挥自身的示范、引导作用,以求得“增产增利降本”目标的顺利实现。具体措施有:
一、我们积极发挥自身优势,在《?通讯》上多次设立“增产增利降本”专
栏,教育、引导全体员工立足岗位,精心操作,精细生产,降耗节支。同时注重发掘降耗节支、稳产高产这方面的典型人物和事例广为宣传,努力营造一个“增产增利降本”的氛围。
二、本着节约的原则,对一些可以重复使用的条幅、彩旗、会标,我们都予以回收,以备再次使用。
三、我们的工作范围涉及党建、纪委、宣传、工会、共青团、武装、计划生育等方方面面,这些工作由要求有一定的资料供大家进行业务学习。为了实现既满足工作需要,又降低成本的目的。我们改变过去每间办公室都有报纸的做法,将全部室报纸集中管理。这样,大家都有机会接触更多的信息,使报纸的效用发挥到最大,另一方面我们又删减了一些不必要的报纸,降低了费用支出。
四、入党积极分子培训,过去都是外聘人员授课,从去年开始,我们改变了过去的做法,改为内部人员授课。这样,既为内部人员提高业务技能提供了机会,又节省了开支,同时,培训教材是一次购买,多次使用。
五、对办公用品,为了防止不必要的重复领用而造成浪费,我们指派专人管理,兼职负责全部室办公用品的领取。
六、效能监察工作。重点关注大宗原燃材料进厂的数量和质量,进行跟踪管理,同时积极参与车间的项目立项,共同推动“增产增利降本”目标的实现。
第3篇:降本增效总结
按照国务院国资委、xxx集团、xxx国际管理提升活动工作部署,xxx国际(南京)全面开展管理提升活动,公司领导高度重视,全员参与,以科学发展为主题,以提升管理水平、提高生产效益为主线,齐心合力积极应对复杂严峻的经济形势,加强基础管理,强管控挖潜力,围绕管理提升活动,在控制成本、提高效率、增加效益上下大功夫,公司紧扣主业,将管理提升与开源节流,实现精细化管理相结合,降本增效措施给力,成效显着。据初步估算,截至目前,公司实现降本约1、2亿元,增效约2、2亿元。
一、优化设计,在工程项目前期做好成本控制
成本是竞争的基础,是利润的直接来源。在水泥工程建设总承包发展历史中,降低成本是许多重大技术革新的动因。在人力成本、原材料价格、物流费用等不断攀升的情况下,对标挖潜、优化工程设计已经成为水泥工程企业降本增效和降低成本的重要抓手。设计是工程项目的灵魂,设计优劣直接关系到项目的成本、质量、进度等各个方面。作为公司主业之一的工程设计,也是管理提升活动的重点之一。公司确定了以“规范并创新设计理念,加强并深化项目精细化管理”为目标,推进执行的制度化和标准化等多项举措并行,提高设计质量和技术优势。对设计部门的12个专业,公司从人员配备、任务安排、出图数量、设计经理职责、绩效管理、标书编制、合同管理、咨询报奖、设计备案等多个方面分别进行对标分析、SWOT分析,提出了三条提升设计管理的重要方向。设计所联合设计管理部门通过召开“工程建设项目存在问题的整理与分析专题”、“规范并创新设计理念,提升设计管理专题”等十余次专题会议对公司各项业务进行制度梳理、行业对标,查找自身短板和瓶颈问题,寻求解决途径,积极进行整改,为明年最终完成集团全面管理提升活动的要求打下了坚实基础。今年以来,分别组织对蒙阴广汇项目、华润水泥(方山)项目以及伊拉克GRD进行优化设计,大幅降低了工程造价。
二、创新物流模式,物流成本显着降低
物流成本构成我公司EpC工程建设的主要部分。在国家政策允许的范围内,争取出口退税,节省税金1035万元。
创新物流模式,改进原来总体发包货代的方式,将项目的全程物流工作按照流程分成国内港口、海上运输、国外清关运输三个节点,进行分别控制。目前已建立连云港为国内基本港,货物可免费堆放30天。与四家船运公司直接建立战略合作 关系,争取最低的海运价格。
三、多种措施,工程管理成本大幅压缩
我公司工程部把分包合同签证管理与开源节流工作结合起来,制定了在分包合同管理、项目收尾、现场费用开支等多方面开源节流的工作措施。针对现场工程签证中存在的问题,重申必须按照公司有关工程签证规定执行,严格把控审核关。工程部责成项目部对设计变更、现场原因等引起的工程量变化及分包合同范围外的施工内容,必须核实其真实性、时效性、合规性,按公司规定的现场工程签证完整程序予以确认,做到事实清楚、数量准确、程序完整、费用精确等。工程部组织专业人员认真研读公司“分包合同结算管理办法”,认真审核结算书,严格把好费用关。要求在与分包商的结算谈判前,要做好事实核定工作,决不轻易让步。
YCC项目上报铝合金门窗费用为227万里亚尔,经工程管理部仔细排查梳理,按照新增子项增加门窗、设计变更增加门窗、业主要求导致及已经安装但后期损坏增加,审批费用为24万里亚尔。汇率按照1、68,核减费用341、04万人民币。工程部责成现场项目部每月定期上报固定资产台账,责成项目部对现场固定资产进行清点、保养和入账,规定项目部撤场时,做好剩余机具材料转运工作。为了进一步加速项目收尾工作,工程部对进入工程收尾阶段的项目,在人、材、物等方面的后期资源投入进行详细核实、合理控制。为防止项目无限制滞后或延期无期限的现象发生,工程部有重点规定了结束期限,支持在项目所在区域进行资源整合调配。对项目部现场办公费(包括水、电、气、油等费用),责成项目部制定节能(包括节水、节电、节油等)节流的计划,按照项目部指标额度进行把关。
四、深挖潜力,采购成本大幅下降
为深入贯彻落实公司关于全面开展管理提升活动的相关要求和部署,及根据5月28日公司管理提升活动第四次会议的具体安排,采购部全面启动“全面开展管理提升活动”。在全部门组织开展“找差距、转观念、促提升”的活动,客观、准确地找出本部门在采购管理中存在的突出问题和薄弱环节,解决部门管理的短板和瓶颈问题。在第一阶段有效提高采购工作效率,降低采购成本,控制采购质量。
通过对采购工作方式方法的改进和提高,采取纵向、横向对标和不同项目的同类设备集中采购等手段,使采购质量有了提高,采购成本有所下降。提高了工作效率,满足工程进度计划更有效的实施;增强了采购专业化水平。
通过管理提升活动,我公司采购成本大幅下降,例如:蒙阴广汇2×5000t/d总承包项目,公司在项目执行中,通过采购经理负责制与专业采购组相结合的方式,结合管理提升活动,只用7个月就完成了采购工作,大大地提高了工作效率。而且在保证所采购设备质量的前提下,与采购指标相比节约采购费用13%。
在国外设备的采购中,尽量进行集中采购。通过对莱歇立磨的集中采购和专业化采购,使Dangote新项目的立磨采购费用相对于老项目下降7、89%,节约费用约560万欧元。
在Ibese3&4线的石灰石堆取料机采购中,对比以往的项目采购数据,结合今年国内外的市场状况,通过细致和耐心的工作和谈判,使该设备采购价格比老线下降12%。
五、从点滴抓起,后勤管理突出“省”和“降”
(一)加强宣传,积极动员,降本从点滴做起。
公司领导重视,各部门积极响应,降本增效工作始终紧扣主题、重点突出,广大干部职工积极参与、反响热烈,对我公司降本增效工作起到了很好的教育宣传和实际推动作用。我公司灵活运用各种宣传方式,如电子屏幕宣传、公司内网宣传等宣传载体,普及节约理念,营造舆论氛围,充分发挥舆论的导向作用。进行主题宣传,营造节约氛围。
公司后勤保障部积极发挥监督作用,定期通报下班不关电脑和空调的行为;发挥办公自动化设备的作用,网络办公,电子方式传输文件,减少纸质文件的传递,提倡纸张双面打印或复印;严格执行派车制度,加强车辆使用管理,鼓励多部门联合用车,降低车辆使用费用;对空占的通讯电话及时清理,暂停付费;降低礼品、接待酒水等标准。
(二)减少电子设备浪费及空置,提高信息化设备使用效率。
我公司信息档案部群策群力,将公司降本增效工作充分体现在公司信息化的管理方面。例如:进行机房虚拟化建设,虚拟化让计算资源得到充分利用,让企业更加绿色。通过虚拟化技术,将原有的30台服务器整合到10台,每年可降低40%左右的电力费用,以及额外的配件质保等服务费用,节省了今后继续购买、更换各类服务器设备的费用。选择性价比高的品牌笔记本、台式电脑,不一味追求品牌。同时,信息档案部提醒各部门注意节约,纸张建议双面使用。硒鼓等在打印出现不太清晰时可取出摇晃后放入继续使用。部分耗材可维修后更换使用,对部分耗材进行维护、鉴别后继续使用。移动硬盘等存储介质,为避免闲置设备的浪费,可重复发放使用。
苏州公司重点检验和规范工作流程,在“降”字上见功夫,在“增”字上想办法,积极拓展盈利空间,推进重点领域管理创新;为给企业“增效”,公司在抓好主业的同时,也积极对新产业进行探索,目前南京公司主要履行好与国外业主的保产和技术服务合同,1-9月已经实现销售收入831、56万美元;苏州公司承接了伊拉克SCp3期保产合同和苏莱曼电厂的扩建工程,1-9月已经实现销售收入1、8亿元人民币,并在努力开拓非水泥行业工程建设;邯郸公司主要实施水泥生产线维护和钢构制作,1-9月已经实现收入2190万元;南京公司加强与政府主管部门沟通,争取政府相关奖励奖金约1000万元。
邯郸公司采取多种措施提高自有施工装备的使用率和完好率,严格控制外租装备数量,严禁新购装备,合理调配装备使用,从提高周转率和日常使用率入手,努力提高装备使用率,降低闲置率。一年来,在确保了施工项目正常运行的同时,装备使用过程中的增效降本收到了一定效果。7月底,邯郸公司召开了主旨为“开源节流、降本增效,努力提高企业盈利水平”的项目管理研讨会,会议重点对制约实现效益的工程成本管理、自有装备管理、员工队伍管理、应收账款等突出问题进行了剖析,制定了相应措施并加以落实。积极探索新的施工管理模式,在确保安全、质量与工期的前提下,力争用最少的投入,取得经济效益最大化。
降低成本是个持续的过程,也是应对市场变化的需要。管理提升、降本增效无止境,成本控制是企业发展的永恒
主题,全面开展管理提升活动是一项事关公司长远发展的重要工作。在今后的降本增效工作中,公司将按照国资委和集团管理提升活动要求和《xxx国际(南京)全面开展管理提升活动实施方案》继续推进此项工作,持续推进公司“降低成本,向管理要效益”的活动。精心制定改进方案,细化改进措施,层层抓好落实,确保管理提升活动取得实效,全面提升管理水平和发展质量。同时,积极促成员工转变思想,与企业荣辱与共,努力把公司建设成为核心业务领先,具有国际竞争力的一流工程公司。
第4篇:炼铁厂降本增效总结
自2015下半年以来,炼铁厂眼睛向内,不断自我加压,以高炉生产稳定顺行为核心,以降本增效为手段,以实现效益最大化为目标,不断提升技术经济指标,努力开创生产经营新局面。现将本阶段主要工作完成情况和下一步工作计划汇报如下:
一、降本增效取得的成果
1、生产工艺方面
(1)百日攻关取得成效
2015年6月份,全公司开展“百日攻关”活动,在此期间完成生铁产量295002吨,超出计划产量2902吨,生铁合格率100%,保证为炼钢提供了优质铁水;同时深入挖掘自身潜力,牢固树立以成本管控为中心,采取多种措施并取得了突出的成绩,6、7、8月份生铁考核成本为2150、35元/吨铁,比计划成本下降了11、62元/吨铁,降低成本总额342、69万元;综合焦比534kg/t,比计划降低了6kg/t;炉温内控率达到83%,高于公司内控标准13个百分点。
(2)实施焦炭分级入炉
由于公司内部没有焦化,高炉用焦炭全部外购,因焦炭厂家多,成分、粒级、强度不稳定,含粉率高,影响高炉顺行,造成成本压力大。
为此,将焦炭中10——25mm的筛分出来作为焦丁配吃,并根据炉况调整配吃量,一方面保证了入炉焦炭的质量,同时,由于焦丁跟烧结矿一起入炉,软熔层变薄,降低了料柱阻损,改善了透气性,矿石的还原过程得到改善,取得了降低焦比、保证炉况顺行的效果。
(3)配吃块矿
因块矿其品位与球团品位相近,但块矿单价比球团矿单价低,为此,炼铁厂制定了《配吃块矿方案》<配吃块矿方案%20、doc,在保证高炉顺行的前提下,加大对块矿的配吃比例,2015年1——10月份块矿比为1、8%,最高达4、5%,配吃期间保持了炉况顺行,同时有效降低了生铁成本。
(4)配吃次焦
2015年焦碳价格大幅上涨,为降低采购成本,8——9月份炼铁厂根据采购及库存情况,制订了详细《焦炭低价料配吃方案》<炼铁厂配吃焦炭低价料方案。doc,合理配吃小批量焦炭,加大对石焦的配吃比例,在保证炉况顺行的情况下,8月7日1#炉开始配吃30%天成焦炭(低价低质焦炭),15日将其配比上调至50%;同时3#炉增加石家庄焦炭配吃比例到37、5%,亚太焦配吃12、5%,主焦比例降到12、5%;到9月27日次焦炭均配吃完毕,有效的降低了成本。
(5)配吃钒钛粉
为降低生产成本,2015年1——10月份球团中配加一定数量的钒钛粉,1——7月份配吃比例在20——40%之间,8月配吃比例增至100%,(6)配吃FMG粉、印度粉
炼铁厂于2015年8月27日开始配吃10%FMG粉的烧结矿,28日后逐步上调比例至40%,至9月20日配比上提到50%,配吃期间烧结矿质量变差(9月份烧结矿强度仅为70、83%,小粒级含量增加,槽下测量5——10mm为38、77%,含粉为5、88%),导致煤气流不稳。针对这一特点,为确保3#炉炉况稳定顺行,炼铁厂制订了《配吃FMG粉操作方针》,为FMG粉配吃比例上调提供了保障,配吃期间高炉虽操作难度明显增大,但保持了高炉的稳定顺行,且技术经济指标也未出现大的波动(8、9月份综合焦比平均为522、81kg/t,较1-7月份仅上升了0、69kg/t),达到了降本增效的目的。
自2015年12月4日开始,烧结配吃印度粉(12月4日30%,12月5日提到50%),分厂组织召开专题会,制定《配吃印度粉生产组织方案》,保证了高炉的稳定顺行。
(7)降低综合焦比
2015年炼铁厂为降低焦比,采取措施如下:制定、实施《炉温激励方案》、《风温考核方案》,对炉温、风温进行激励,加大喷煤比及焦丁的配吃量,优化高炉操作,杜绝大的炉况失常,稳定Si偏差,实现低硅冶炼,制定《炼铁厂降焦比攻关方案》<炼铁厂2015年降焦比方案
1、doc,通过以上措施2015年综合焦比比计划下降了8、52Kg/t,大大降低了铁前成本。
(8)了解市场动态,适时调整原燃料结构
结合供应处,及时掌握原燃料采购价格,对喷煤、焦炭、铁粉配比、生矿等进行核算,根据烟煤价格,混喷没有优势,经请示公司自11月22日起高炉全喷无烟煤。
2、技改方面
(1)实施喷煤改造,提高煤比,提高烟煤混喷比
为降低焦比,针对氮气压力不足、煤粉台时产量低使喷煤受限等问题,2015年8月,炼铁厂及时协调能源中心提高氮气压力,并对喷煤进行了改造,提高台时产量2吨左右,使3#炉喷煤比有了一定的提高,由5月份的94、8kg/t,提高到8月份109、4kg/t,实现吨铁效益8、73元,富氧率也由1、2%提高到1、7%左右。
2015年11月份组织喷煤系统改造,11月27日实现1#、3#高炉同时喷煤。
2015年3月19日将原烟煤给煤机皮带秤更换成速比为48的减速机,提高称重量,使烟煤配比提到40%,为提高煤比提供了保证。
(2)对高炉布袋除尘系统改造、优化
2015年10月份利用2#炉停炉期间,使用2#炉3个箱体,解决了高炉布袋箱体不足的问题,使1#炉布袋的寿命延长了2——3倍,降低成本20万元以上。同月改造1#炉布袋卸灰球阀密封,节约成本10万元。
(3)改造高炉供料系统,减少高炉返矿率
受场地限制,高炉上料系统皮带多,中转此次多,烧结矿经多次中转后返矿率升高,小粒级增多,制约高炉生产,同时成本升高。为此,2015年1月2日,对3#高炉供料系统进行改造,并于1月16日投入使用。该改造项目实施后,使烧结矿不经过中转仓,直接经过皮带进入槽上料仓,降低了烧结矿的返矿率,改善了入炉烧结矿粒级。
(4)2015年下半年,通过对3#炉槽下压系统改造、冷却水过滤器改造、净环更换网格式滤料,以及1#炉卷扬料车做溜车保护装置等一系列技术创新活动,非计划检修率为零的最佳指标。其中2015年6——11月份设备慢风率为零。
3、辅助支撑方面
(1)3#高炉单炉生产期间,利用磨煤能力较大,在非用电高峰时间将煤粉提前磨好,减少用电高峰磨煤时间,节约电费6、5万元/月左右
(2)对除尘风机及冲渣水泵进行控制,在不出铁时将风机转速调至最低,降低负荷,同时停用冲渣泵,有效的降低了电耗。
(3)配吃FMG粉期间,协调倒运焦炭车辆,使倒运时间由原来的15分钟/车,降到现在的9分钟/车,既保证了仓位,又减少了皮带运转时间,降低了电耗;同时焦炭直接入仓,减少焦炭倒运次数,避免了车辆的碾轧减少入炉粉末。
(4)为减少入炉料的摔打,保证槽上料位在两米以下;槽下每个班做两次检测,发现烧结矿含粉在3%以上的,及时控制振筛振幅和下料速度;以上两项分厂派专人负责抽查,实施后效果良好,入炉含粉量得到有效的控制。
4、自主管理和提案制度
2015年荣获公司“自主管理”和“提案制度”绩优先进单位称号
2015年,炼铁厂圆满组织完成了第六、七、八届三届自主管理活动,针对成本、生产、能源、维护、环保、其它等六方面开展活动,有效解决了生产过程中存在的实际问题。截止到11月份,共发布自主管理活动成果32项,创经济效益1146万余元。
2015年炼铁厂积极组织并大力宣传提案制度,1——10月份,炼铁厂共受理提案206件,超出计划26件,预估年创效益达500多万元,另外对环保、减少安全隐患和降低员工劳动强度方面起到很大的作用。
5、清仓查库
2015年11月份,根据公司计划,对闲置、报废物资退库,并建立台帐,进行定置管理。
2015年1——11月份完成生铁产量76、37万吨,质量合格率100%,炉温内控率87、16%;1——11月份平均生铁考核成本为2787、38元/t,比计划成本节约11、51元/t。由于降本增效效果明显,2015年中被公司评为最佳效益团队。
二、降本增效工作计划
在过去的一年多时间里,炼铁厂在降本增效方面取得了一定成绩,但受具体工艺配置和原燃料条件等制约,生铁成本仍偏高,需进一步挖潜。
1、继续在降低电耗方面挖潜
目前电耗仍较高,其原因如下:
(1)由于9月份只有3#炉生产加之配吃低价料(清仓底料和次焦炭)、FMG粉后炉缸工作不均,生铁产量较低,另外适当限制产能,导致电单耗升高。
(2)1#炉与2#炉已停产,但两台冷却泵正常运转,导致电耗升高。
(3)3#炉风机正常工作时放风阀处于打开状态,且开度≥15度,电耗损失较大。
应对措施:联系风机厂家解决风机放风阀长期处于打开状态的问题,并严格控制冲渣水的启停时间,节约电耗。
2、加强设备技改和修旧利废工作,并保证工作质量,进一步降低铁前成本。
3、生产工艺方面
坚持配吃低价印度粉的既定方针,继续摸索配吃印度粉及钒钛粉的冶炼技术,保证高炉生产的稳定顺行。
第五篇:炼铁厂降本增效总结
炼铁厂降本增效总结
(2011下半年至2012年终)
自2011下半年以来,炼铁厂眼睛向内,不断自我加压,以高炉生产稳定顺行为核心,以降本增效为手段,以实现效益最大化为目标,不断提升技术经济指标,努力开创生产经营新局面。现将本阶段主要工作完成情况和下一步工作计划汇报如下:
一、降本增效取得的成果
1、生产工艺方面
(1)百日攻关取得成效
2011年6月份,全公司开展“百日攻关”活动,在此期间完成生铁产量295002吨,超出计划产量2902吨,生铁合格率100%,保证为炼钢提供了优质铁水;同时深入挖掘自身潜力,牢固树立以成本管控为中心,采取多种措施并取得了突出的成绩,6、7、8月份生铁考核成本为2150.35元/吨铁,比计划成本下降了11.62元/吨铁,降低成本总额342.69万元;综合焦比534 kg/t,比计划降低了6 kg/t;炉温内控率达到83%,高于公司内控标准13个百分点。
(2)实施焦炭分级入炉
由于公司内部没有焦化,高炉用焦炭全部外购,因焦炭厂家多,成分、粒级、强度不稳定,含粉率高,影响高炉顺行,造成成本压力大。
为此,将焦炭中10——25mm的筛分出来作为焦丁配吃,并根据炉况调整配吃量,一方面保证了入炉焦炭的质量,同时,由于焦丁跟烧结矿一起入炉,软熔层变薄,降低了料柱阻损,改善了透气性,矿石的还原过程得到改善,取得了降低焦比、保证炉况顺行的效果。
(3)配吃块矿
因块矿其品位与球团品位相近,但块矿单价比球团矿单价低,为此,炼铁厂制定了《配吃块矿方案》 <配吃块矿方案%20.doc>,在保证高炉顺行的前提下,加大对块矿的配吃比例,2012年1——10月份块矿比为1.8%,最高达 4.5%,配吃期间保持了炉况顺行,同时有效降低了生铁成本。
(4)配吃次焦
2012年焦碳价格大幅上涨,为降低采购成本,8——9月份炼铁厂根据采购及库存情况,制订了详细《焦炭低价料配吃方案》 <炼铁厂配吃焦炭低价料方案。doc>,合理配吃小批量焦炭,加大对石焦的配吃比例,在保证炉况顺行的情况下,8月7日1#炉开始配吃30%天成焦炭(低价低质焦炭),15日将其配比上调至50%; 同时3#炉增加石家庄焦炭配吃比例到37.5%,亚太焦配吃12.5%,主焦比例降到12.5%;到9月27日次焦炭均配吃完毕,有效的降低了成本。
(5)配吃钒钛粉
为降低生产成本,2012年1——10月份球团中配加一定数量的钒钛粉,1——7月份配吃比例在20——40%之间,8月配吃比例增至100%,(6)配吃FMG粉、印度粉
炼铁厂于2012年8月27日开始配吃10%FMG粉的烧结矿,28日后逐步上调比例至40%,至9月20日配比上提到50%,配吃期间烧结矿质量变差(9月份烧结矿强度仅为70.83%,小粒级含量增加,槽下测量5——10mm为38.77%,含粉为5.88%),导致煤气流不稳。针对这一特点,为确保3#炉炉况稳定顺行,炼铁厂制订了《配吃FMG粉操作方针》 <配吃FMG粉方针。(工作总结 www.xiexiebang.com)doc>,为FMG粉配吃比例上调提供了保障,配吃期间高炉虽操作难度明显增大,但保持了高炉的稳定顺行,且技术经济指标也未出现大的波动(8、9月份综合焦比平均为522.81 kg/t,较1-7月份仅上升了0.69 kg/t),达到了降本增效的目的。
自2012年12月4日开始,烧结配吃印度粉(12月4日30%,12月5日提到50%),分厂组织召开专题会,制定《配吃印度粉生产组织方案》,保证了高炉的稳定顺行。
(7)降低综合焦比
2012年炼铁厂为降低焦比,采取措施如下:制定、实施《炉温激励方案》、《风温考核方案》,对炉温、风温进行激励,加大喷煤比及焦丁的配吃量,优化高炉操作,杜绝大的炉况失常,稳定[Si]偏差,实现低硅冶炼,制定《炼铁厂降焦比攻关方案》 <炼铁厂2012年降焦比方案1.doc>,通过以上措施2012年综合焦比比计划下降了8.52Kg/t,大大降低了铁前成本。
(8)了解市场动态,适时调整原燃料结构
结合供应处,及时掌握原燃料采购价格,对喷煤、焦炭、铁粉配比、生矿等进行核算,根据烟煤价格,混喷没有优势,经请示公司自11月22日起高炉全喷无烟煤。
2、技改方面
(1)实施喷煤改造,提高煤比,提高烟煤混喷比
为降低焦比,针对氮气压力不足、煤粉台时产量低使喷煤受限等问题,2011年8月,炼铁厂及时协调能源中心提高氮气压力,并对喷煤进行了改造,提高台时产量2吨左右,使3#炉喷煤比有了一定的提高,由5月份的94.8kg/t,提高到8月份109.4kg/t,实现吨铁效益8.73元,富氧率也由1.2%提高到1.7%左右。
2011年 11月份组织喷煤系统改造,11月27日实现1#、3#高炉同时喷煤。
2012年3月19日将原烟煤给煤机皮带秤更换成速比为48的减速机,提高称重量,使烟煤配比提到40%,为提高煤比提供了保证。
(2)对高炉布袋除尘系统改造、优化
2011年10月份利用2#炉停炉期间,使用2#炉3个箱体,解决了高炉布袋箱体不足的问题,使1#炉布袋的寿命延长了2——
3倍,降低成本20万元以上。同月改造1#炉布袋卸灰球阀密封,节约成本10万元。
(3)改造高炉供料系统,减少高炉返矿率
受场地限制,高炉上料系统皮带多,中转此次多,烧结矿经多次中转后返矿率升高,小粒级增多,制约高炉生产,同时成本升高。为此,2012年1月2日,对3#高炉供料系统进行改造,并于1月16日投入使用。该改造项目实施后,使烧结矿不经过中转仓,直接经过皮带进入槽上料仓,降低了烧结矿的返矿率,改善了入炉烧结矿粒级。
(4)2011年下半年,通过对3#炉槽下压系统改造、冷却水过滤器改造、净环更换网格式滤料 ,以及1#炉卷扬料车做溜车保护装置等一系列技术创新活动,非计划检修率为零的最佳指标。其中2011年6——11月份设备慢风率为零。
3、辅助支撑方面
(1)3#高炉单炉生产期间,利用磨煤能力较大,在非用电高峰时间将煤粉提前磨好,减少用电高峰磨煤时间,节约电费6.5万元/月左右
(2)对除尘风机及冲渣水泵进行控制,在不出铁时将风机转速调至最低,降低负荷,同时停用冲渣泵,有效的降低了电耗。
(3)配吃FMG粉期间,协调倒运焦炭车辆,使倒运时间由原来的15分钟/车,降到现在的9分钟/车,既保证了仓位,又减少了皮带运转时间,降低了电耗; 同时焦炭直接入仓,减少焦炭倒运次数,避免了车辆的碾轧减少入炉粉末。
(4)为减少入炉料的摔打,保证槽上料位在两米以下;槽下每个班做两次检测,发现烧结矿含粉在3%以上的,及时控制振筛振幅和下料速度;以上两项分厂派专人负责抽查,实施后效果良好,入炉含粉量得到有效的控制。
4、自主管理和提案制度
2011年荣获公司“自主管理”和“提案制度”绩优先进单位称号
2012年,炼铁厂圆满组织完成了第六、七、八届三届自主管理活动,针对成本、生产、能源、维护、环保、其它等六方面开展活动,有效解决了生产过程中存在的实际问题。截止到11月份,共发布自主管理活动成果32项,创经济效益1146万余元。
2012年炼铁厂积极组织并大力宣传提案制度,1——10月份,炼铁厂共受理提案206件,超出计划26件,预估年创效益达500多万元,另外对环保、减少安全隐患和降低员工劳动强度方面起到很大的作用。
5、清仓查库
2012年11月份,根据公司计划,对闲置、报废物资退库,并建立台帐,进行定置管理。
2012年1——11月份完成生铁产量 76.37万吨,质量合格率100%,炉温内控率87.16 %; 1——11月份平均生铁考核成本为2787.38元/t,比计划成本节约11.51元/t。由于降本增效效果明显,2012年中被公司评为最佳效益团队。
二、降本增效工作计划
在过去的一年多时间里,炼铁厂在降本增效方面取得了一定成绩,但受具体工艺配置和原燃料条件等制约,生铁成本仍偏高,需进一步挖潜。
1、继续在降低电耗方面挖潜
目前电耗仍较高,其原因如下:
(1)由于9月份只有3#炉生产加之配吃低价料(清仓底料和次焦炭)、FMG粉后炉缸工作不均,生铁产量较低,另外适当限制产能,导致电单耗升高。
(2)1#炉与2#炉已停产,但两台冷却泵正常运转,导致电耗升高。
(3)3#炉风机正常工作时放风阀处于打开状态,且开度≥15度,电耗损失较大。
应对措施:联系风机厂家解决风机放风阀长期处于打开状态的问题,并严格控制冲渣水的启停时间,节约电耗。
2、加强设备技改和修旧利废工作,并保证工作质量,进一步降低铁前成本。
3、生产工艺方面
坚持配吃低价印度粉的既定方针,继续摸索配吃印度粉及钒钛粉的冶炼技术,保证高炉生产的稳定顺行。
炼铁厂
二〇〇八年十二月十四