某化工厂2018年6月离心机闪爆事故调查报告

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第一篇:某化工厂2018年6月离心机闪爆事故调查报告

离心机事故调查报告

一、事故经过

2018年6月4日下午14:25时,离心机厂家在高新区某化工厂成品车间调试新装离心机时发生闪爆。

发生事故前首先对7号、8号、9号离心机进行了卸料调试,发现每台离心机滤布上均有三分之一的料饼无法卸净,厂方解释说这种现象是高速时间短,料饼未完全甩干,需要延长离心高速时间方可。

然后就对6号离心机重新进行了高速,14:02高速稳定,14:22高速停止,由于四台离心机先前均高速运行了30分钟,故6号离心机共计高速50分钟。低速稳定后厂方调试人员打开视镜孔,按下卸料按钮,从视镜孔观察刮刀运行情况,根据卸料程序程序刮刀运行需要运行两次进行。第一次刮刀没有碰到料饼,第二次刮刀刮料快要结束时,从平台下传来一声“轰”响,同时下面燃起一米多高火焰,室内顿时产生大量烟雾。

二、处置过程

闪爆后厂方调试人员与现场两名员工立即从西窗户跳出并逐级汇报组织灭火。车间、设备部、安全部、公司领导及时赶到现场进行指挥处置。

1、疏散车间上下及周边范围人员并进行警戒。

2、切断该离心间所有电源。

3、迅速从外围断开进出溶媒管道。

4、同步敲碎西窗玻璃进行排烟,在确认不会再次燃爆情况下启动消防水对室内烟雾吊水灭火降温。

本次闪爆处置较及时得当,除造成厂方调试人员眉毛和头发部分末端烧焦外,未造成事故扩大和其他次生伤害事故。

三、事故调查

6月5日下午,厂方组织技术总监、设备部长等3人组成调查组配合协助调查。我公司安全部、设备部、生产车间及工段等相关人员

配合进行调查。

经现场勘验,6号离心机内腔上部滤网吊带以下约10厘米有过火痕迹基本烧光,以下内腔料饼部分基本完好。卸料口下部料车粉饼料块表面仅有轻度过火痕迹。6号离心机南气源控制管有过火烧断痕迹,6号、7号离心机卸料蝶阀控制电源线外皮有轻度过火灼烫痕迹,电缆外皮无深度烧融现象,仅部分末端有少量黑色粉末。电缆及设备表面均无明显结焦。下卸料蝶阀线圈为驱动电压为220v防爆型。同时根据当时现场调试人员和应急处置人员证词说明未发生二次闪爆情况。

在对8号离心机卸料时,在卸料口下方小车约一米处用可燃气检测仪读数可达到2.5%,折算25000ppm,证明离心机内高速时要远远高于此数据,超过使用溶媒乙酸乙酯爆炸下限。

经与厂方对现场设备拆解,未发现离心机内部机械卡堵摩擦和坠落金属部件现象,外部电气设备也没有明显燃爆痕迹,初步排除了摩擦起热和电气失爆引起闪爆情况。

四、事故分析

根据现场情况,没有找到明显着火点符合气体爆炸特征,后期烟尘较大下方料车粉饼基本完好亦无明显结胶,无二次或多次连续闪爆情况发生,不符合粉尘爆炸特征。应判断为可燃气体闪爆引燃料饼和料车表面少量粉尘导致烟雾产生。根据闪爆中心由高压向低压区扩散特点,根据现场人员观察和离心机内部均有明显过火痕迹可以判断,离心机内腔为受限空间,外部闪爆向内部传播可能性不大。结合厂方意见,最大可能点火源为刮刀与料饼摩擦产生和料粉与下方卸料蝶阀四氟垫摩擦产生。

同时根据厂方调试人员描述与离心机使用说明书要求,在卸料时打开上方视镜盖会导致补氮不足,离心机上下压差形成紊流,会使离

心机腔体内氧含量超标达到5%以上而失去防爆保护功能。

五、责任认定

1、根据厂家与我方现场技术人员供述,厂方调试人员在进行卸料时打开了上方视窗,违规操作造成氮气泄漏保护失灵,是造成此次事故的直接原因。

2、离心机上部视镜窗打开后无可以自动停机的微动闭锁开关,属设备设计缺陷,也是导致事故发生的直接原因。

3、安全意识不足,未严格制定和培训后按照sop试车是造成此次事故的间接原因。

4、对新设备、装置开工、工艺改变等缺乏系统变更操作管理制度程序也是造成事故的间接原因。

5、设备选型安装履行安全“三同时”原则不到位也是造成事故的间接原因。

6、设备环境通风不良也是造成事故的可能原因。

六、整改措施

1、组织机修、电工等对车间所有在用离心机进行全面排查,确保安全方可使用。

2、新装离心机全面清洗置换干净检测合格后,由设备部门组织电工、机修、厂方、工段对新装离心机进行全面排查整改,确保设备严格按照设计图纸安装施工,无电气失爆、更换恢复所有损毁附件、工段对管线标识、静电跨接片、消防设施完善、安全员对安全告知等完善后由车间组织各相关部门进行签字验收。

3、根据厂方资料提供数据,离心机操作平台须与离心机相距离50毫米以上。

4、须对新装离心机接地用铜网线进行双重接地处理,并保证每根横截面不小于10mm,卸料蝶阀电磁线圈和接料小车也须进行接地

2处理。员工推拉小车也须带上防静电手环。

5、卸料底阀封口必须结合厂家严格选型用专用防静电布缝制,且有正规厂家提供合格证书及使用环境说明。

6、恢复离心间顶部抽风系统,因乙酸乙酯气体较重易沉积在下方,同时增设符合气体空间体积更换速率的侧方轴流风机进回风系统。

7、离心间增加与消防主机相连可以自动报警的的感烟探头。

8、车间西侧外围需增设照明三处。

9、建议在车间西侧增设应急柜一个,两处室外消防栓,并在车间干燥离心间、脱水间、罐区增设移动推车式高倍数泡沫灭火发生器装置5台。

10、新离心间西侧开门作为安全出口。

11、重新对离心机进行危险源辨识,结合厂方制定安全操作sop和相应防范措施,确定卸料时离心机转速范围、高速时间等,并严格对所有相关人员进行培训考核,合格方准上岗。

12、由设备和生产部门完善设备、工艺变更审批流程和设备安装验收制度。

13、结合本次事故进行安全培训教育,制定有针对性的应急处置方案并进行演练,准备好应急物资,明确汇报处理流程,提高应急能力。

14、设备部能联系厂家改进设备增加可以开盖停机闭锁开关,打造设备本质安全。

公司安全部

第二篇:关于石脑油罐闪爆事故的通报

关于“3.14”油品罐区 #×××石脑油罐闪爆事故的通报

一、事故主要经过

2006年3月14日上午11时06分,油品车间汽油罐区×××石脑油罐发生闪爆。在外操作室的班长王×立即报火警,随后消防车迅速赶到现场对该罐进行冷却、并对×××罐内泡沫覆盖。油品车间操作人员按事故预案迅速切断该罐油品外送并打开消防炮对×××罐及相邻罐进行冷却。厂领导及应急指挥部成员单位领导均在第一时间到现场指挥、组织协调现场的应急处理。由于处理及时得当,未发生火灾爆炸及其它次生事故。油罐需修理费约2.5万元。该事故属非“三违”性质的报厂级一般事故。

二、有关情况简介

×××罐是一座公称容积2000m的内浮顶常压储油罐,于2000年6月建造,罐内壁采用G4整体防腐,2000年10月投用。2004年5月曾打开人孔检查,罐底防腐涂层局部有脱落并进行了修补,罐壁防腐层基本完好,封罐投用至今。发生事故时罐内储存介质是密度为681kg/m、初馏点为26℃、干点为132℃的石脑油。

发生事故前该罐正在进行装车付油作业,此次装车作业从早晨7:00开始,当时液位在9.76米,温度8.3℃,到事

3#

3###故发生时(计算机显示时间11:16,与实际时间差10分钟)液位4.256米,温度8.3℃;整个装车过程中计算机液位温度曲线显示平稳。

三、事故原因分析

事故后由安环部牵头成立了联合事故调查组,对现场进行了勘查,对有关操作人员进行了询问,查阅相关记录及有关资料等,并对罐内防腐层脱落及腐蚀情况进行了检查,对静电接地情况进行了检查和检测,经过事故调查组讨论后认定,此次事故是由于石脑油罐的活性硫腐蚀产生的硫化亚铁自燃引起的。

直接原因分析:

1、浮盘上部闪爆事故发生前,正在进行石脑油装车作业,通过核查,整个作业过程是严格按照工艺操作规程进行的,未有异常情况,而且当时油罐附近没有动火作业,排除明火及作业异常引起事故的可能。

2、罐内的石脑油,初馏点26℃,干点132℃,石脑油通过浮盘周边的浮动橡胶与器壁缝隙弥漫在浮盘上,在石脑油付油装车的过程中,浮顶下降,空气通过呼吸孔进入罐内,浮盘上部空间即形成可燃性混合气体(石脑油的爆炸极限为1.6—6.0%)。

3、罐壁腐蚀产生的硫化亚铁自燃引发油罐闪爆。一般来说,引发油罐自燃闪爆的主要原因有3种:静电、硫化亚铁自燃、磷化氢自燃。我厂的油品几乎不含磷化氢,不作考虑。对静电和硫化亚铁的情况分析如下:(1)静电原因的排除

经过调查及计算,装车过程中的油品流速、浮顶的下降速度小于安全限值,产生静电的可能性很小。油罐的静电接地连续三年的检测值和G4防腐材料的电阻率符合规范。事故发生后对304罐的静电接地再次进行检测,三组接地电阻分别为2.56欧姆、1.58欧姆、1.34欧姆,符合规范的要求。进罐检查,内浮盘的静电铜导线完好。油罐的导静电性能良好,排除了静电引发事故的可能性。

(2)硫化亚铁自燃的分析

储罐内的石脑油主要是常减压装置初顶、二部加氢石脑油和重整轻石脑油,含硫量在300—600ppm之间,存在硫腐蚀。304罐内壁虽然采用了G4防腐,但在事故后进罐检查发现有局部脱落,并发现硫化亚铁的残留物。

4、生产管理上虽然按照工艺要求、产品质量要求组织生产,但对石脑油中活性硫危害认识不足,也是引起事故的原因之一。

四、整改及防范措施

1、从源头上控制活性硫含量

从生产工艺上采用水洗处理,降低石脑油出装置活性硫的含量,从而降低H2S在油罐中的单位体积浓度,减少腐蚀程度,有效地防止硫腐蚀。

2、采用惰性气体保护技术

在油罐内部充入惰性气体N2,降低氧含量,避免爆炸空间的形成以及硫化亚铁在有氧环境下的氧化、自燃。设计公##司应尽快完成在用石脑油罐的氮封设计工作,本次304#罐修复时安装氮封系统,其它石脑油罐同时安装。

3、加强工艺和设备防腐管理及设备的全过程管理。完善设备和工艺防腐管理制度。机动部要完善储罐尤其是石脑油罐防腐管理制度,提高防腐要求,定期监测检查,由三年检测期改为1.5年检测一次;生产部要完善硫腐蚀的工艺管理制度;油品车间要制定石脑油罐安全管理规定,加强石脑油罐的管理,保证安全生产。

4、在全厂范围内开展一次吸取事故教训的活动,对此次事故认真学习讨论,举一反三,认真查找隐患,从深层次上查找我们工作中的漏洞,各部门各专业要针对加工含硫原油的特点,认真研究硫腐蚀的对策,以适应新的生产形势要求。

第三篇:泰兴市扬子医药化工有限公司“5.3”一般闪爆事故调查报告

泰兴市扬子医药化工有限公司“5.3 ”一般闪爆事故调查报告 2018 年 5 月 3 日 13 时 49 分左右,泰兴市扬子医药化工有限公司加氢车间 1号氢化釜撤催化剂作业过程中发生釜内闪爆,事故导致 1 人死亡,直接经济损失144.6 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)等法律法规的规定,按照泰州市人民政府授权,2018 年 5月 7 日,泰州市安监局牵头成立了由市公安局、总工会等部门组成的事故调查组,同时邀请泰州市人民检察院派员参加,对这起事故进行调查。事故调查组委托专业鉴定机构对事故物证进行鉴定,聘请 3 位专家组成专家组对事故原因进行分析。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘察、调查取证、专家论证、综合分析,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人和责任单位的处理建议,并提出事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故单位情况

(略)

(二)工艺及现场勘验情况

扬子医药主要产品为对硝基苯酚、对氨基苯酚,生产工艺为:以对硝基氯化苯为原料,采用水解法生成对硝基苯酚钠(中间产品),再经盐酸酸化后生产对硝基苯酚;以对硝基苯酚为原料,雷尼镍(遇空气自燃,一般浸没于水或乙醇溶液中保存使用)作为催化剂,进行加氢反应,还原生成对氨基苯酚。

经现场勘验,本次发生事故的为加氢车间 1 期对氨基苯酚生产线 1 号氢化釜,位于车间二楼加氢岗位平台西侧。现场提取 1 号氢化釜内残留部分物料,经鉴定为某某浓度乙醇溶液和雷尼镍的混合物料。

二、事故经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2018 年 5 月 2 日,扬子医药准备全厂停产检修。加氢 1 期 1 号氢化釜在 5月 3 日 0 时 53 分反应结束,经过静置和压料作业,并进行了两次乙醇洗涤作业。5 时 44 分进自来水(约 200 升)并开启搅拌,一直到事故发生。

月 3 日下午,加氢车间副主任王某某安排 1 号氢化釜撤催化剂作业。13时 41 分许,1 号氢化釜人孔打开。王某某随后三次逐步打开该釜上真空阀,致使大量空气吸入 1 号氢化釜,与釜内乙醇蒸汽形成爆炸性混合气体。接着王某某走到该釜人孔口,用水冲洗 1 号氢化釜搅拌桨叶及釜壁上的残余催化剂。冲洗过程中,1 号氢化釜闪爆,王某某被爆炸冲击波“撞飞”。

(二)应急处置情况

事故发生后,现场人员立即拨打“110”“120”电话。经“120”随车医生现场检查确认,王某某已死亡。

(三)人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况:事故造成 1 人死亡(王某某,男)。

2.事故造成的直接经济:本次事故造成直接经济损失 144.6 万元。

三、事故原因和性质

(一)事故直接原因

王某某违章作业,在 1 号氢化釜人孔打开的状态下,未充氮气保护,反而打开真空泵,导致大量空气吸入反应釜内,与乙醇蒸气形成爆炸性混合气体,同时催化剂雷尼镍遇空气自燃,引发闪爆,是此次事故发生的直接原因。

(二)事故间接原因

1.岗位操作规程不完善

扬子医药对撤催化剂(雷尼镍)作业未制定单独的安全操作规程,仅在操作要领卡中原则规定,人孔打开后应对釜内充氮气。对撤催化剂过程中雷尼镍遇空气自燃等事故风险防范措施规定不严格、不明确。

2.作业审批流于形式

企业检修车间对检修作业审批把关不严,未现场确认隔绝空气措施落实情况,随意签发检维修作业票;由机修工现场辨识作业安全风险、制定风险防控措施,企业安全监督措施不到位。

3.相关人员履职不到位

扬子医药主要负责人、生产负责人等相关管理人员未切实履行安全管理职责,安全隐患排查治理和对员工安全教育培训工作不到位,员工违章作业,未得到及时制止、纠正,埋下了事故隐患。

(三)事故性质

经调查认定,泰兴市扬子医药化工有限公司“5.3”闪爆事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任的认定以及对事故责任人员和单位的处理建议

(一)事故责任人及处理建议

1.王某某,加氢车间副主任,在氢化釜撤催化剂作业过程中,违章作业,对事故的发生负有责任,鉴于其在事故中死亡,建议不予追究。

2.钱某某,泰兴市扬子医药化工有限公司机修车间主任,未现场确认隔绝空气措施落实情况签发检维修作业票,对事故发生负有责任,建议由扬子医药按照公司有关规章制度予以处理。

3.苏某某,泰兴市扬子医药化工有限公司副总经理,负责公司日常生产管理工作。未对生产作业行为进行风险分析并制定相应的操作规程,对事故的发生负有责任,建议由扬子医药按照公司有关规章制度予以处理。

4.任某某,泰兴市扬子医药化工有限公司总经理,作为企业主要负责人,未组织相关人员建立健全安全操作规程,未有效实施本单位安全教育培训工作,对事故的发生负有责任,建议由泰州市安监局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项的规定,对其处以 2017 年年收入 30%的罚款。

(二)事故责任单位及处理建议

扬子医药,员工安全教育培训不到位,未能督促员工认真执行撤催化剂操作要点,对撤催化剂作业事故风险分析不到位,对事故的发生负有责任,建议由泰州市安监局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定,对扬子医药处以人民币 35 万元罚款。

五、事故防范和整改措施建议

(一)扬子医药应从此次事故中深刻吸取教训,建立安全总监与专门安全管理机构直接对总经理负责的安全生产管理体系;重新制定审批催化剂撤换等各项安全生产规章制度和操作规程;认真做好作业人员的安全生产教育培训,提高

作业人员安全意识和操作技能;规范作业审批流程,严格落实各项安全防范措施,确保作业安全。同时扬子医药应重新对全厂的生产装置进行安全设计诊断,开展精细化工反应安全风险评估工作,确保生产工艺安全可靠。

(二)泰兴市经济开发区管委会要督促园区内企业认真吸取事故教训,切实履行安全生产属地监管责任,加大辖区内危险化学品企业的安全监管,加大隐患排查督促力度,防止类似事故再次发生。

(三)泰兴市安全生产监督管理局要在全市范围内组织事故警示教育,督促全市化工企业认真吸取此次事故教训,督促化工企业定期修编安全生产管理制度与操作规程,督促企业加强员工岗位安全培训。

第四篇:“9.18”闪爆较大生产安全事故调查报告

关于青海盐湖海纳化工有限公司2500t/d

电石渣水泥生产线“9.18”闪爆较大

生产安全事故调查报告

2016年9月18日13时40分许,青海盐湖海纳化工有限公司东厂区二期2500t/d电石渣水泥生产线在电石渣库顶检修作业时发生闪爆事故,造成7人死亡、8人受伤的较大生产安全事故。

事故发生后,国务院、国家安监总局、省委省政府和市委市政府高度重视,国务委员王勇,国家安监总局局长杨焕宁,省委书记王国生,省长郝鹏,省委常委、副省长张建民,省委常委、市委书记王晓分别作出批示。

省委常委、副省长张建民,省委常委、市委书记王晓赶赴现场指挥救援处臵工作。市委副书记、市长张晓容,市委副书记马坚,市委常委、开发区常务副主任姚琳,市委常委、副市长许国成,市委常委、市委宣传部长王霞,市政府副市长潘志刚,开发区党工委副书记吕品等同志立即赶赴现场,成立现场应急指挥部,组织市公安、消防、安监、卫生等部门人员开展救援。市委常委、副市长许国成任现场总指挥,驻守甘河园区指挥现场救援等工作。省安监局、公安厅、国资委、政府应急办、消防总队等职能部门人员均赶赴现场参与救援工作。根据市委、市政府领导同志的重要指示要求,依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定,经市政府批准,9月18日,成立了由市委常委、市政府副市长许国成任组长,西宁经济技术开发区管委会、市监察局、市公安局、市安监局、市人社局、市总工会、湟中县人民政府、甘河工业园区管委会相关人员为成员的“9.18”较大生产安全事故调查组(以下简称事故调查组),并委托水泥建材、化工、爆破等方面的5名专家组成技术组,全程参加事故调查工作。同时邀请西宁市人民检察院派员参加事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员、技术分析等,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

(一)青海盐湖海纳化工有限公司

1、企业名称:青海盐湖海纳化工有限公司(以下简称海纳公司)

2、经济性质:其他有限责任公司

3、注册和实收资本:贰拾伍亿捌仟贰佰壹拾伍万元整

4、法定代表人:刁祥瑞

5、成立日期:2009年4月8日

6、营业期限:2009年4月8日至2029年4 月7 日

7、公司地址:西宁经济技术开发区甘河工业园区

8、经营范围:石灰石、石灰、水泥、水泥熟料、焦炭、重烧氧化镁、电熔氧化镁氢氧化镁、氧化镁、硫酸钡盐泥生产、销售;煤炭销售;烧碱、聚氯乙烯、电石、乙炔气、液氯、次氯酸钠、盐酸、废硫酸、二氯乙烷生产、销售(许可文件有效期至2018年6月2日止)

9、基本情况:海纳公司是青海盐湖工业股份有限公司的全资子公司,成立于2009年4月,该企业于2009年开始规划建设年产40万吨烧碱、48万吨PVC、90万吨电石、300万吨水泥项目。项目分东、西两个区域建设,东区占地1070亩,以石灰石为原料,建设水泥、电石和乙炔装臵,西区占地1400亩,以氯化钠、氯化镁为原料,建设烧碱、PVC装臵。2500t/d电石渣水泥生产线项目属于盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化配套二期建设项目,建设地点位于公司东厂区内,总投资32877.61万元,于2014年12月建成并投入生产。

(二)中国化学工程第四建设有限公司

1、企业名称:中国化学工程第四建设有限公司(以下简称中化四建公司)

2、经济性质:有限责任公司(法人独资)

3、注册资本:人民币贰亿陆仟万元整

4、法定代表人:刘德辉

5、成立日期:1985年2月11日

6、营业期限:1985年2月11日至2035年2月10日

7、公司地址:湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥路248号

8、经营范围:凭资质证书从事施工总承包、专业承包工程业务,从事项目管理和相关的技术及咨询服务;从事起重机械(有效期至2015年11月6日),锅炉(有效期止2015年12月19日)、压力管道(有效期至2018年7月24日)、压力容器(有效期2018年6月11日)的安装改造维修;上述工程所需的设备、材料的采购、销售;承包本行业境外工程和境内国际招标工程业务,上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员;按国家规定在海外举办各类企业;自有房屋租赁;物业管理(限分支机构凭许可证经营)

(三)事故发生单位之间关系

2016年1月26日,中化四建公司与海纳公司签订了《维保服务合同》约定:中化四建公司为海纳公司界区内的甘河水泥厂、电石乙炔厂、化工厂、大通水泥厂、海湖制品厂、格尔木水泥厂承担各厂自己无法承担的维修、停车大检修与技术改造工作和海纳公司东西厂区管线、输送设备、管廊的申请协助检修工作。约定人员组成与资质按招标文件第二章2.2条规定执行。2016年3月1日、9日中化四建公司与海纳公司签订《外来维保单位安全协议书》、《HSE管理协议书》约定:海纳公司负责告知安全管理要求,完善企业场所必须的安全消防技术措施,负责现场有关作业许可证的审批和有关安全消防服务工作,对不符合安全作业条件的工作创造条件后交付中化四建公司作业,不得强令冒险作业;审查中化四建公司员工是否适合作业要求,督促落实适岗人员配合对其员工开展安全教育培训和技术指导。中化四建公司负责在作业前须将其安全、消防责任人、负责人的名单报海纳公司备案,应组织需进入海纳公司生产(辅助)区域的所有作业人员参加海纳公司三级安全教育,使作业人员了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,并得到海纳公司认可,否则不得进入维保现场进行维保作业,未经三级安全教育,由此发生的后果自负。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过

2016年8月31日,盐湖海纳化工有限公司生产运行部下发了计划检修工作的通知,通知要求9月2日各分厂上报检修计划,并于9月2日召开计划检修专题会议。

9月5日,海纳公司生产运行管理部印发了由海纳公司生产部部长、生产应急指挥中心调度长陈凯审核,总经理刁祥瑞批准的《2016年9月份开停车方案》,该方案中停车时间为2016年9月18日00:00—9月24日00:00。当日盐湖海纳化工有限公司生产运行部向青海盐湖工业股份有限公司生产运行管理部上报了《关于新域海纳2016年9月份停车检修的报告》(青海盐湖新域资产管理有限公司与青海盐湖海纳化工有限公司同属于青海盐湖工业股份有限公司子公司,新域公司与海纳公司属于相互独立运行,但由同一套管理人员进行管理,所有职能部室为两公司共设部室),报告中说明了检修的原因,检修的时间。9月11日,海纳公司给湟中县安监局和甘河工业园区管委会报送了《青海盐湖海纳化工有限公司关于全面停产检修的报告》(盐湖海纳字〔2016〕148号),该报告由主管安全副总谭忠德签发,报告中附有2016年9月份开停车检修方案,该方案中的停车时间为2016年9月19日00:00—9月25日00:00,由于公司考虑到员工过中秋节,原定停车时间从18日推迟至19日。推迟一天的检修方案没有向盐湖工业股份有限公司报告。9月14日,海盐湖工业股份有限公司生产部给予了“你公司9月份停车检修申请已收悉,根据谢总裁指示,原则同意检修,但必须压缩检修时间,并做好检修期间的各项安全工作”的批示。同日,海纳公司生产部部长、生产应急指挥中心调度长陈凯组织各相关人员召开海纳公司全面停产检修工作专题会,并形成了会议纪要,对检修前的各项准备工作做了安排,确定自9月19日至9月25日进行全厂全面停产检修工作。9月18日9时,海纳公司东厂区水泥厂厂长杨金胡组织王强周(副厂长)、韩晓波(矿山车间副主任)、井发仓(熟料车间主任)、郭海文(维修车间主任)等召开碰头会,要求各车间按检修计划开始停车检修(推迟检修方案中,9月18日9:00停0032管带机),9时30分韩晓波和井发仓分别组织人员开始检修前的准备工作。10时27分0032管带机停车。10时30分井发仓带领本厂职工郭德龙、辛德军、李治业、张权、刘柱和劳务工卢林伍、王生彪在库内存有850吨左右的电石渣库顶进行斜槽帆布更换工作(该项目是临时增加检修项目)。10时45分,韩晓波安排封青和马书沧分别带领李启良、张有鑫、李富德、王小平在电石渣库顶0032管带机机头进行除尘器清灰作业(日常检修工作);安排本厂职工王勇、周雪飞、陈长根、林付申、高照帅、窦全北、张启有、张启明、李启新和中化四建公司职工赵福来共10人,负责0032管带机更换胶带工作。11时,韩晓波安排江西八六三实业有限公司彭建萍、蔡冬祥进入作业现场,开展前期的尺寸核实和工器具准备工作,实施去除旧胶皮作业。检维修作业中途,韩晓波离开作业面回办公室休息。为确保检修按时完成,作业人员轮流休息和吃午饭,未中断作业。13时40分许,彭建萍、蔡冬祥在使用打磨机清除滚筒残留胶皮时电石渣库发生闪爆,造成7人死亡(2人当场死亡、2人在送往医院的途中死亡,2人经医院抢救无效死亡,1人失踪71个小时后找到,确认死亡)、8人受伤。

(二)事故救援情况

事故发生后,企业有关人员及时给青海盐湖工业股份有限公司、甘河工业园区管委会经发局安全科、湟中县安监局、甘河公安分局、西宁市安监局电话汇报,并拨打120、110、119求救。接到事故报告后,市政府、湟中县政府、甘河工业园区管委会和市安监、公安、消防、卫生等部门分别紧急启动应急救援预案,调集救援力量,赶赴现场施救和处臵。受伤人员被分别送至湟中县第一人民医院和湟中县第二人民医院进行紧急救治。之后,救援工作针对1名失踪人员开展。事故救援组会同专家组先后制定五套救援方案,严密组织实施,由于现场条件恶劣,加之甘河工业园区连续降雨,为救援工作带来了诸多困难,9月21日13时53分,成功找到失踪人员,确认已死亡。至此,历时71小时的救援工作结束。共计投入救援人员200余人,各类车辆20余台。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)事故造成的人员伤亡情况

经事故调查组核实,本次事故共造成7人死亡,8人受伤。

死者(7人):

封 青,男,汉族,1981年10月22日生,身份证***316,重庆市人,海纳公司员工,住西宁市城北区建设巷35号;

李治业,男,汉族,1974年12月11日生,身份证***310,青海省海东市乐都区人,海纳公司员工,住西宁市城北区健康巷2号;

辛德军,男,汉族,1970年8月22日生,身份证 ***019,山东省龙口市人,海纳公司员工,住青海省大通县桥头镇园林路;

张 权,男,汉族,1967年11月4日生,身份证 ***015,青海省西宁市人,住青海省西宁市城西区海湖路84号;

李富德,男,汉族,1975年8月4日生,身份证 ***217,青海省大通县人,海纳公司员工,住青海省大通县桥头镇毛家寨村627号;

王小平,男,汉族,1989年7月7日生,身份证***918,甘肃省通渭县人,海纳公司员工,住甘肃省通渭县什川乡吴家湾村宋佳阴坡社5号;

郭德龙,男,汉族,1979年9月10日生,身份证***353,青海省海东市乐都区人,海纳公司员工,住西宁市城北区朝阳西路42号;

受伤人员(8人): 马书沧,男,汉族,1969年12月12日生,身份证***439,河南省武陡县人,海纳公司员工,住西宁市城北区朝阳西路;

井发仓,男,汉族,1968年4月28日生,身份证***511,青海省湟中县人,海纳公司员工,住青海省湟中县鲁沙尔镇通宁路;

刘 柱,男,汉族,1964年2月7日生,身份证***034,山西省阳高市人,海纳公司员工,住青海省大通县桥头镇黎明路50号;

王生彪,男,汉族,1960年5月15日生,身份证***816,青海省西宁市人,格尔木铭仁商贸有限公司员工,住青海省湟中县甘河滩镇坡东村251号;

卢林武,男,汉族,1955年3月7日生,身份证***731,青海省西宁市人,格尔木铭仁商贸有限公司员工,住青海湟中县西堡镇丰台沟村;

李启良,男,汉族,1978年8月10日生,身份证 ***518,青海省湟中县大才乡人,中化四建员工,住青海省湟中县马场村139号;

张有鑫,男,汉族,2000年4月6日生,身份证***017,青海省湟中县大才乡人,中化四建员工,住青海省湟中县大才乡马场村115号; 彭建萍,男,汉族,1955年3月5日生,身份证***514,江西省萍乡市人,江西八六三实业有限公司员工,住江西省萍乡市开发区木客西路28号。

(二)事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失996.544万元。

四、事故发生原因和事故性质

(一)事故发生原因

1、事故发生的直接原因

经技术组调查分析,最终认定直接原因是:滚筒包胶打磨作业产生的火花引燃、引爆乙炔与空气形成的爆炸性混合气体,导致此次事故。(详见技术报告)

2、事故发生的间接原因

(1)海纳公司制定的《2016年9月停车方案》无安全防范和应急处臵措施,在未按方案要求将电石渣库清空的情况下海纳公司东厂区水泥厂厂长杨金胡组织人员实施了0032管带更换检修作业。

(2)海纳公司擅自增加库顶斜槽帆布清灰作业;未对包胶作业等现场作业人员进行专项技术交底和安全教育;现场施工负责人违章指挥,作业人员违章操作;对劳务派遣工、外来单位作业人员未纳入本单位安全生产统一管理。

(3)中化四建公司安排员工检修作业前,未按合同约定参加海纳公司召开的检修协调会议,在未充分了解具体检修内容的情况下,盲目派员参加高处检修作业;作业人员在未取得高处作业证、未接受安全技术交底、不了解作业场所存在的危险因素、防范措施、应急措施的情况下,进行设备检修作业。

(二)事故性质

调查认定,青海盐湖海纳化工有限公司2500t/d电石渣水泥生产线“9.18”闪爆事故是一起违章指挥、违规作业、违反劳动纪律造成的较大生产安全责任事故。

五、事故有关责任人及责任单位的处理建议

(一)建议追究刑事责任人员

1、杨金胡,海纳公司甘河水泥厂厂长,停产检修中,没有严格执行公司设备检修安全管理制度,对电石渣库的危险因素没有充分辨识,未进行作业区域易燃易爆气体的检测,盲目安排部署检修作业,未经公司同意,擅自增加检维修项目,违章指挥,导致事故发生,负有直接责任,建议移交司法机关追究刑事责任。

2、王强周,海纳公司甘河水泥厂副厂长,在分管设备维修时,没有严格执行海纳公司设备检维修安全管理制度,对电石渣库的危险因素没有充分辨识,未进行作业区域易燃易爆气体的检测,盲目安排部署检维修作业,未经公司同意,擅自增加检修项目,违章指挥,导致事故发生,负有直接责任,建议移交司法机关追究刑事责任。

3、韩晓波,海纳公司甘河水泥厂矿山车间副主任(本次检维修现场负责人),对0032管带机更换皮带前,未严格执行公司设备检修安全管理制度,未对所组织的员工及劳务人员的相应资格进行审核,未进行专项技术交底和安全教育培训。在明知电石渣库内可能产生乙炔气体的情况下,未采取气体检测等安全防范措施,亦未对江西八六三实业有限公司彭建萍、蔡冬祥去除旧胶皮打磨作业前进行安全告知,指挥作业人员进行设备检维修作业,导致事故发生,工作失职,负有直接责任,建议移交司法机关追究刑事责任。

4、井发仓,海纳公司甘河水泥厂熟料车间主任(本次检维修现场负责人),在电石渣库顶进行斜槽帆布更换作业前,未严格执行海纳公司设备检修安全管理制度,未对所组织的员工及劳务人员的相应资格进行审核,未进行专项技术交底和安全教育培训。在明知电石渣库内可能产生乙炔气体的情况下,未采取气体检测等安全防范措施,指挥作业人员进行设备检维修作业,导致事故的发生,工作失职,负有直接责任,建议移交司法机关追究刑事责任。

(二)建议给予党纪、政纪及组织处理的责任人员

1、谭忠德,海纳公司副总经理,作为安全生产负责人,对《停车检维修方案》审查不严,对安全生产工作严重不负责任,工作失职,负有重要领导责任。建议青海盐湖工业股份有限公司给予行政撤职处分。

2、陈 凯,海纳公司生产部部长、生产应急指挥中心调度长,作为本次检维修作业的总负责、总指挥,未严格执行公司开停车安全管理制度,制定的《停车检维修方案》不严谨,无安全防范措施和应急处臵措施,工作失职,负重要领导责任。建议青海盐湖工业股份有限公司给予行政撤职处分。

3、薛红魁,海纳公司安环部副部长(安环部实际负责人),未履行安全生产管理人员职责,未及时检查企业的安全生产状况和排查生产安全事故隐患,没有及时发现、制止和纠正检维修现场违章指挥、违反操作规程的行为,负有重要领导责任,建议青海盐湖工业股份有限公司给予行政撤职处分。

4、张辉武,中化四建公司海纳项目部施工经理,未按合同约定参加海纳公司召开的检修协调会议,检维修作业中,未严格执行海纳公司设备检修安全管理制度,在未充分了解具体检修内容的情况下,盲目派员参加电石渣库顶检修作业,所派人员未取得高处作业证,未接受作业前专项技术交底和教育培训,在不了解作业场所存在的危险因素、防范措施、应急措施的情况下,进行设备检修作业,负有重要领导责任。建议中化四建公司给予行政撤职处分。

5、刘云洲 甘河工业园区管理委员会主任,作为园区主要领导,在收到企业的检修方案后,没有及时督促、安排分管领导对企业检修工作提出要求,对事故发生负有重要领导责任。根据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第七项规定,建议由西宁(国家级)经济技术开发区管委会对其进行诫勉谈话。

6、周有德 甘河工业园区管理委员会副主任,作为园区安全生产分管领导,对企业检修没有及时安排工作人员进行安全防范监督,对事故发生负有主要领导责任。根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项规定,建议按干部管理权限给予行政警告处分。

7、黄晓东 甘河工业园区管理委员会经济和科技发展局局长,作为园区生产安全主管部门的主要领导,在接到企业检修报告后,对该企业检维修工作的监督检查安排不细致,对园区工作人员督促不力。根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项规定,建议按照干部管理权限给予行政记过处分。

8、肖子文 甘河工业园区管理委员会经济和科技发展局副局长,作为园区生产安全主管部门的分管领导,对企业检维修过程没有持续跟进。根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项规定,建议甘河工业园区管理委员对其给予行政记大过处分。

9、郝增锠 甘河工业园区管理委员会经济和科技发展局安监科科长,作为园区安全生产工作人员,对企业检维修过程没有持续跟进。根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第五项规定,建议甘河工业园区管理委员对其给予行政记大过处分。

10、李启光 湟中县安监局局长,在接到企业检修报告后,未及时督促甘河工业园区经济和科技发展局对检修企业进行跟踪防范。参照《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第七项规定,建议按照干部管理权限由湟中县人民政府对其进行诫勉谈话。

(三)建议给予行政处罚的责任人

1、刁祥瑞,海纳公司总经理,对《停车检修方案》没有亲自审查把关,致使检修方案中各厂区之间的检修时间不衔接,没有针对性的安全防范措施和应急处臵措施,疏于管理,没有尽到主要负责人安全生产法定职责,负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第92条之规定,建议由西宁市安全生产监督管理局给予上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。建议青海盐湖工业股份有限公司给予行政记大过处分。

2、刘德辉,中化四建公司经理,作为公司主要负责人,对该公司派驻在盐湖海纳的项目部安全生产工作失察,负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第92条之规定,建议由西宁市安全生产监督管理局给予上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。建议中化四建上级单位给予其行政记过处分。

3、庞延辉,海纳公司甘河水泥厂安全员,未正确履行安全生产管理人员职责,未及时检查企业的安全生产状况和排查生产安全事故隐患,未及时制止和纠正检维修违章指挥、违反操作规程的行为。建议由青海省安监局撤销安全合格证,并由青海盐湖海纳化工有限公司按照企业管理制度予以处理。

(四)建议给予行政处罚的责任单位

1、青海盐湖海纳化工有限公司

未严格执行公司安全生产规章制度和操作规程,制定的《停车检修方案》无安全防范措施和应急处臵措施,未将劳务派遣人员和外来单位作业人员纳入本单位从业人员统一管理,未对作业人员进行专项技术交底和安全教育培训,现场施工负责人违章指挥,作业人员违章操作,对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第109条之规定,建议由西宁市安全生产监督管理局给予罚款100万元的行政处罚。

2、中国化学工程第四建设有限公司

派遣员工进行检修作业前,未按合同约定参与海纳公司召开的检维修协调会议,未充分了解具体检修内容,盲目派员参加电石渣库顶检修作业。所派人员未取得高处作业证、未接受专项技术交底和安全生产教育培训,在不了解作业场所存在的危险因素、安全防范措施、应急处臵措施的情况下,进行设备检修作业,对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第109条之规定,建议由西宁市安全生产监督管理局给予70万元罚款的行政处罚。

(五)建议青海盐湖工业集团股份有限公司向省政府作出深刻检查。

(六)建议西宁(国家级)经济技术开发区管委会向省政府、市委、市政府作出深刻检查。

六、事故防范及整改措施

(一)全市各级党委和政府要牢固树立科学发展、安全发展理念,进一步加强领导、落实责任、明确要求,建立健全安全监管体系,认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求,切实加强对安全生产工作的领导,着力解决安全发展中的突出问题。

(二)西宁(国家级)经济技术开发区管委会按照省编委的批复及时设立安全生产监督管理机构,加强行政执法力量,完善行政执法体系。开发区各园区管委会要强化园区整体安全风险防控,科学评估园区的安全风险,制定消除、降低或控制安全风险的对策措施。严格园区企业准入,合理布局园区企业,推动园区安全生产一体化管理。

(三)甘河工业园区管委会要深刻吸取事故教训,进一步强化红线意识和底线思维,不断完善安全生产责任体系建设,切实按照安全生产职责,加强对园区内生产经营单位安全生产状况的监督检查,依法履行安全生产监督管理职责,有效预防和坚决遏制重特大事故发生。

(四)青海盐湖工业股份有限公司要切实加强对所属各公司安全生产管理,严格执行安全生产法律法规、规章标准,确保安全生产主体责任落到实处。

(五)青海盐湖海纳化工有限公司要举一反三,深刻汲取事故教训,切实履行企业主体责任,严肃查处“三违”现象,严格执行公司各项规章制度和操作规程,认真开展安全隐患排查整治,科学辨识各类风险点,强化风险管控,杜绝事故再次发生。

(六)中国化学工程第四建设有限公司作为专业的维保单位,要严格执行被检修单位的安全管理制度,加强从业人员的安全专业知识的培训,提高全员安全生产意识,防范事故发生。

七、其他需要说明的情况

(一)关于事故发生时间的说明。2016年9月18日,事故发生后,新闻发布会公布的时间为当日14时17分许,随着事故调查的开展,最终确定事故发生时间为当日13时40分许。

(二)2016年8月22日,格尔木铭仁商贸有限公司与海纳公司签订了《劳务承包合同》,2016年6月1日与海纳公司签订了《HSE管理协议书》,约定格尔木铭仁商贸有限公司为海纳公司提供水泥产品包装、水泥插袋、皮带卫生打扫、煤块拣选、办公楼楼道、卫生间清扫的劳务服务。根据《安全生产法》第25条二款的规定,生产经营单位使用被派遣劳动者的应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理。对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训。格尔木铭仁商贸有限公司劳务人员的管理职责,应由海纳公司履行,故未将该公司确定为事故责任单位。

(三)2016年8月1日,江西八六三实业有限公司与海纳公司签订了《甘河水泥厂长输皮带滚筒包胶合同》。合同对维修内容、质量标准及违约责任进行了约定。江西八六三实业有限公司作为包胶加工承揽方,其安全职责应由海纳公司负责,故未将该公司确定为事故责任单位。

青海盐湖海纳化工有限公司2500t/d电石渣

水泥生产线“9.18”闪爆生产安全事故调查组

2016年10月26日

第五篇:一起异丁醛储罐闪爆事故的反思

一起异丁醛储罐闪爆事故的反思

一、事故经过

某异丁醛装置停车检修及更换催化剂期间,于当天晚上19:30时,在没有分析罐内是否置换合格的情况下,联系检修人员打开异丁醛储罐人孔。打开人孔后,发现罐内有残存物料,车间决定在次日早上处理。次日凌晨2时15分左右,异丁醛储罐人孔处发生闪爆,生产主任指挥现场人员处理,封堵人孔。在封堵人孔时,储罐再次发生闪爆,火焰从人孔法兰间隙串出,造成两名检修人员烧伤。

二、原因分析

1、技术方案把关不严。车间对异丁醛储罐做检修前处理的置换方案有漏洞,置换使用介质及方法存在问题,造成罐内液体残留。

2、安全规章制度执行不严。在拆开异丁醛储罐人孔前,没有按检修方案进行取样分析,打开人孔端盖后,罐内残存异丁醛的挥发,与空气中的氧反应放热,并达到闪爆条件而发生闪爆。

3、存在违章指挥、冒险作业。打开人孔后,发现异丁醛储罐内存有异丁醛残液,未及时妥善处理,并在闪爆后采取了错误的封堵人孔的做法。

三、事故教训及防范措施

1、安全管理要从源头做好安全防范,强化安全生产责任制,才能防微杜渐防患于未然。如果储罐清洗置换方案的制定能够做到严密无疏漏,如果方案的审批能够得到严格的检查,发现问题及时修正,就不会造成罐内残存余料。

2、装置检修应同时制定完善的技术方案和安全环保技术方案。如果打开人孔发现有物料后,能够马上采取措施,及时进行处理,就不会发生闪爆事故;如果发生第一次闪爆后,及时对储罐进行安全评估,消除异丁醛闪爆的条件就不会再次发生闪爆。由此可见车间管理人员存在对异丁醛的危险性认识不深、对安全管理执行不严的问题,在装置检修方案制定、事故预防和应急处置方面都存在严重的漏洞。

3、坚持以人为本强化安全管理。企业不仅要加强对员工基础安全知识、装置基本安全知识的培训,使员工掌握装置物料特性,能及时、正确处理突发事件,更应以尊重职工、爱护职工、维护职工的人身安全为出发点,牢固树立以人为本的安全管理理念,坚决抵制违章指挥、强令职工冒险作业的行为。

本事故案例涉及违反新《安全生产法》6条内容,具体如下:

1)第3条 “安全生产工作应当以人为本,坚持安全发展,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,强化和落实生产经营单位的主体责任”;

2)第18条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有“建立、健全本单位安全生产责任制”、“督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患”、”组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”的职责;

3)第22条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员要履行“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”的责任;

4)第25条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务”。5)第51条“从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告,有权拒绝违章指挥和强令冒险作业”;

6)第52条“从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所”。

荀子曰:一曰防,二曰救,三曰戒。先其未然谓之防,发而止之谓其救,行而责之谓之戒。防为上,救次之,戒为下。在检修方案制定及审查过程中,要严格落实安全生产责任制,技术人员和相关负责人应按照安全生产法律、法规和规章的要求,逐条进行检查核实,消除安全隐患和漏洞,确保在实际工作中做到责任清晰、分工明确、各项措施落实到位。

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