板面地面裂缝处理措施

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第一篇:板面地面裂缝处理措施

板面地面裂缝处理

摘要:

通过实际调整,施工经验,从混凝土原料方面、施工质量方面、设计等方面分析了钢筋混凝土现浇板产生裂缝的原因。从混凝土原材料、施工等方面总结了钢筋混凝土现浇板裂缝的预防措施及处理方法。

0 引言

钢筋混凝土的裂缝是不可避免的,其微观裂缝是由本身物理力学性质决定的,但它的有害程度是可以控制的,有害程度的标准是根据使用条件决定的。目前世界各国的规定不完全一致,但大致相同。如从结构耐久性要求、承载力要求及正常使用要求,最严格的允许裂缝宽度为0.1mm。近年来,许多国家已根据大量试验与泵送混凝土的经验将其放宽到0.2mm。当结构年处的环境正常,保护层厚度满足设计要求,无侵蚀介质,钢筋混凝土裂缝宽度可放宽至0.4mm;在湿气及土中为0.3mm;在海水及干湿交替中为0.15mm。沿钢筋的顺筋裂缝有害程度高,必须处理。下面就结合工作实际,对钢筋混凝土现浇板裂缝的原因及防治进行分析研究。钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析

通常情况下,现浇板裂缝一般表现为:不规则、不连贯表面微裂缝;表面龟裂、纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。究其原因,主要有施工、设计及混凝土原材料等方面的原因,以下将逐一具体分析。

1.1 混凝土原材料质量方面

1.1.1 水泥凝结或膨胀不正常,如水泥安定性不稳定,水泥中含有生石灰或氧化镁,这些成分在和水化合后产生体积膨胀,产生裂缝。

1.1.2 如果骨料中含泥量过多,则随着混凝土的干燥,会产生不规则的网状裂缝。

1.1.3 碱-骨料反应:蛋白质、安山岩、玄武岩、辉绿岩、千枚岩等碱性骨料有可能与碱性很强的水泥起化学反应,生成有膨胀能力的碱-硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏,产生裂缝。

1.1.4 水灰比、坍落度过大,或使用过量粉砂混凝土强度值对水灰比变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配置的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝,泵送混凝土为了满足泵送条件,坍落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,混凝土脱水干缩时,就会产生表面裂缝。

1.2 施工质量方面

1.2.1 混凝土施工过分振捣,模板、垫层过于干燥的混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气,表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝。而模板、垫层在浇筑混凝上之间洒水不够,过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝。

1.2.2 混凝土浇捣后过分抹干压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层,水泥浆中的氢氧化钙与空气中二氧化碳作用生成碳酸钙,引起表面体积碳水化收缩,导致混凝土板表面龟裂。

1.2.3 施工工艺不当引起:在施工过程中由于施工工艺不当,致使支座处负筋下陷,保护层过大,固定支座变成塑性铰支座,使板上部沿梁支座处产生裂缝。楼板的弹性变形及支座处的负弯矩施工中在混凝土未达到规定强度,过早拆模,或者在混凝土未达到终凝时间就上荷载,造成混凝土楼板的弹性变形,致使砼早期强度低或无强度时,承受弯、压、拉应力,导致楼板产生内伤或断裂;大梁两侧的楼板不均匀沉降也会使支座产生负弯矩造成横向裂缝。

1.2.4 后浇带施工不慎而造成的板面裂缝:为了解决钢筋混凝土收缩变形和温度应力,规范要求采用施工后浇带法,有些施工后浇带不完全按设计要求施工,例如施工未留好施工缝;板的后浇带不支模板,造成斜坡槎;疏松混凝土未彻底凿除等都可能造成板面的裂缝。

1.2.5 楼面垫层铺设的暗装水管、电线套管铺设不当,如水管、电线套管铺设不够牢靠、集中铺设、上下交叠铺设致使水管、电线套管上皮在垫层厚度1/3以内,保护层厚度不足都可能造成板面沿管线长度方向产生裂缝。

1.2.6 混凝土的收缩(温度裂缝):众所周知,混凝土引起收缩的原因,在硬化初期主要是由于水泥的水化作用,形成一种新的水泥结晶体,这种结晶体化合物较原材料体积小,因而引起混凝土体积的收缩,即所谓的凝缩,后期主要是混凝土内自由水蒸发而引起的干缩。而且,如果混凝土处在一个温度变化较大的环境下,将会使其收缩更为加剧。如施工发生的夏季炎热气温下,石子表面温度升高,使石子体积膨胀,拌制成混凝土后,石子受冷收缩,使混凝土表面出现发丝裂缝;混凝土浇捣后未及时浇水养护,混凝土在较高温度下失水收缩,水化热释放量较大,而又未及时得到水分的补充,因而在硬化过程中,现浇板受到支座的约束,势必产生温度应力而出现裂缝,这些裂缝也首先产生在较薄弱的部位,即板角处。另外,室内外温差变化较大,也要引起一定的裂缝。

1.2.7 目前在主体结构的施工过程中,普遍存在着质量与工期之间的较大矛盾。一般主体结构的楼层施工速度平均为5-7天左右一层,最快时甚至不足5天一层。因此在楼层混凝土浇筑完毕后不足24小时的养护时间,就忙着进行钢筋绑扎、材料吊运等施工活动,这就给大开间部位的房间雪上加霜。除了大开间的混凝土总收缩值较小开间要大的不利因素外,更容易在强度不足的情况下受材料吊卸冲击振动荷载的作用而引起不规则的受力裂缝。并且这些裂缝一旦形成,就难于闭合,形成永久性裂缝。

1.3 设计方面

1.3.1 地基的不均匀沉降:在住宅建设中,有相当一部分的钢筋混凝土现浇板的裂缝,是由于地基不均匀沉降的原因而造成的。如在软土地基下采用扩展基础,则对于那些相对较长的条式楼来说,要想保证它们沉降均匀是相当困难的,因此,在这种情况下,有时也会由于基础的不均匀沉降,而引起楼房的拉裂和钢筋混凝土现浇板的开裂。

1.3.2 荷载的作用:在住宅建设中,也有少部分钢筋混凝土现浇板的裂缝,是由于荷载作用方面的原因引起的。由于设计人员在进行现浇板的配筋过程中,通常只是根据其承载能力来确定配筋量的,而往往忽略了对板在正常使用阶段由其承受的荷载而引起的挠度及裂缝宽度的验算,由此而引起裂缝的产生,这些裂缝有时也会超过规范的最大允许值,这也应当引起足够的重视。

1.3.3 结构体型突变及未设置必要的伸缩缝:房屋长度过长,而又未考虑设置伸缩缝,当房屋的自由伸缩达到应设置伸缩缝要求的间距时,就要引起裂缝的产生。另外,平面布局凹凸较多,即转角也越多,这些转角处由于应力集中形成薄弱部位,一受到混凝土收缩及温差变化易于产生裂缝。

1.3.4 在楼房的设计中,设备专业特别是电气专业,大多将照明、有线电视、通讯等所需的管线直接敷设于现浇板中,而且有时集中于某一处现浇板中的管线多达7-8根,并且这些管线的走私多为2-3cm,由此就会使该处现浇板厚度大大削弱,从而引起现浇板在该处开裂。

裂缝的预防措施

虽然钢筋混凝土现浇板在使用过程中,存在出现裂缝这一重大缺陷,但它与预制板相比,还是优点要大于其缺点的,并且它的这一缺点在设计与施工过程中,可以通过一定的措施,使其影响控制在规范允许的范围内。现浇板的优点主要表现在结构性能方面,采用现浇板后,将使楼、屋盖的结构刚度及强度、建筑物的整体抗震性能得到显著的提高。对于现浇板的裂缝问题,可以采取以下几个方面的措施,以减少或避免这些裂缝的出现:

2.1 混凝土原材料质量方面

2.1.1 尽可能不使用民办小厂生产的水泥,如必须使用,应认真对水泥标号及安定性进行试验。

2.1.2 采取严把原材料进货关、认真地对进场砂石骨料进行检验,严格控制砂的粒径及含泥量。并做好各项试验,一经发现不合格材料进场必须立即停止使用并清除出场。

2.1.3 严格控制混凝土施工配合比。根据混凝土强度等级和质量检验以及混凝土和易性的要求确定配合比,严格控制水和水泥用量,选择级配良好的石子,减小空隙率和砂率以减少收缩量,提高混凝土抗裂强度。

为实现文明施工,提高设备利用率,节约能源,商品混凝土的使用率逐年提高。但受剧烈的市场竞争,导致各商品砼厂商以采用大粉煤灰掺量,低价位、低性能的砼外掺剂,以及细度模数低、含泥量较高的中细砂作为降低价格和成本的主要竞争手段,导致商混凝土质量显著下降;另一方面承包商在订购混凝土时,应根据工程的不同部位和性质提出对混凝土品质的明确要求,不能片面压价和追求低价格、低成本而忽视了混凝土的品质,导致混凝土性能下降和收缩裂缝增多。同时现场应逐车严格控制好商品混凝土的坍落度检查,以保证混凝土熟料的半成品质量。

2.2 施工质量

2.2.1 在混凝土浇捣前,应先将基层和模板浇水湿透,避免过多吸收水分,浇捣过程中应尽量做到既振捣充分又避免过度。

2.2.2 混凝土楼板浇筑完毕后,表面刮抹应限制到最小程度,防止在混凝土表面撒干水泥刮抹,并加强混凝土早期养护。楼板浇筑后,对板面应及时用材料覆盖、保温,认真养护,防止强风和烈日曝晒。

2.2.3 严格施工操作程序,不盲目赶工。杜绝过早上砖、上荷载和过早拆模。在楼板浇捣过程中更要派专人护筋,避免踩弯面负筋的现象发生。通过在大梁两侧的面层内配置通长的钢筋网片,承受支座负弯矩,避免因不均匀沉降而产生的裂缝。

2.2.4 施工后浇带的施工应认真领会设计意图,制定施工方案,杜绝在后浇处出现混凝土不密实,不按图纸要求留设施工缝,以及施工中钢筋被踩弯等现象。同时更要杜绝在未浇注混凝土前就将部分模板,支柱拆除而导致梁板形成悬臂,造成变形。

2.2.5 对于较粗的线管或多根线管的集散处,可增设垂直于线管的抗裂短钢筋网加强,抗裂短钢筋采用ф6-ф8,间距≤150,两端的锚固长度应不小于300毫米。

线管在敷设时应尽量避免立体交叉穿越,交叉布线处采用线盒,同时在多根线管的集散处宜采用放射形分布,尽量避免紧密平行排列,以确保线管底部的砼灌筑顺利和振捣密实。并且当线管数量众多,使集散口的砼截面大量削弱时,宜按预留孔洞构造要求在四周增设上下各2ф12的井字形抗裂构造钢筋。

2.2.6 对计划中的临时大开间面积材料吊卸堆放区域部位的模板支撑架在搭设前,要预先考虑采用加密立杆和搁栅增加模板支撑架刚度的加强措施,以增强刚度,减少变形来加强该区域的抗冲击振动荷载,并应在该区域的新筑砼表面上铺设旧木模加以保护和扩散应力,进一步防止裂缝的发生。

2.2.7 加强对楼面砼的养护:刚浇筑后的混凝土尚处于凝固硬化阶段,水化速度较快,可采用覆盖保温的办法创造适宜的潮湿条件防止混凝土表面脱水而产生干缩裂缝,因此加强混凝土表面养护,尤其在7天内使混凝土始终保持湿润状态是防止混凝土裂缝很重要的一个环节。

裂缝的处理方法

3.1 表面处理法:包括表面涂抹和表面贴补法 表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其他防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏。

3.2 填充法 用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝,作业简单,费用低。宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝,以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型槽,然后作填充处理。

3.3 灌浆法 此法应用范围广,从细微裂缝到大裂缝均可适用,处理效果好。

3.4 结构补强法 因超荷载产生的裂缝,裂缝长时间不处理导致的混凝土耐久性降低、火灾造成的裂缝等影响结构强度可采取结构补强法。包括断面补强法、锚固补强法、预应力法等混凝土裂缝处在具体施工中,可视情况做如下处理:

3.4.1 对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧浆液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。

3.4.2 其他一般裂缝处理,可将板缝清洗后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护。

3.4.3 当裂缝较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。

3.4.4 当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。

3.4.5 通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.3mm的,可采用结构胶粘扁钢加固补强,板缝用灌缝胶高压灌胶。

第二篇:现浇板面裂缝处理方案1

现浇板面裂缝处理方案

一、概况:

我项目部标段的十幢楼,针对现浇板面裂缝问题,通过内粉期间积水检查及专门蓄水试验检查情况看,经分析裂缝出现的规律有以下特点:

①、通长贯通缝较少,密集细裂缝较多。

②、施工时钢管支撑的栋号裂缝较少,木支撑的较多 ③、双层双向配筋房间较少,上层附加筋房间较多。④、普遍在三层顶出现裂缝情况较多。

⑤、工期赶的紧的栋号较多,工期慢的栋号较少。⑥、泵送泵混凝土的楼层较多,非泵送混凝土的楼层较少,二、裂缝原因分析:

结合上述情况造成裂缝的原因主要是:

①、泵送混凝土塌落度及配合比控制不严,造成较多的干缩裂缝。而且此因素应容易造成裂缝的主要原因。

②、因工期要求局部上荷载时间和分布不当导致板面裂缝,出现穿透性裂缝。

③、支撑刚度不够,变形过大。

三、处理方案程序:

(一)试水检查方案:

1、裂缝的试水检查: ① 各栋号在内粉结束后立即安排楼层试水检查,试水前应把楼层清理干净。

② 用砂浆做3-4cm的挡水坝,要求整个楼层、各房间蓄水深度不少于2cm。

③ 蓄水时间应不少于24小时。

2、板缝定位:

①、蓄水24小时后安排专人逐个房间仔细检查。并用色笔在板底做好详细标记。

②、做好书面平面图,把每道缝的坐标位置及长度在平面图上做好详细标注。

3、板缝检查的内容:

①、裂缝发生的部位。

②、裂缝的长度、宽度、深度是否贯通。

(二)技术处理方案:

1、对于混凝土表面一般的缝宽细小的龟裂纹板底用环氧胶泥批腻,加贴玻纤布。

2、局部非通长较宽裂缝采用板面顺裂缝开“V”型槽,环氧树脂灌缝板底用环氧胶泥批腻,加贴玻纤布。

3、通长贯通及沿钢筋方向的裂缝。①、板面加铺钢板网。②、板底贴碳素纤维。

③、用注浆机向裂缝加注环氧树脂。

4、裂缝较密集,面积较大的部位:

①、板面加铺钢板网片

②、板底批环氧胶泥腻加贴玻纤布。

5、在裂缝部位宜批一遍弹性腻。

四、施工实施方案:

1、2、项目部组织专门施工人员统一要求统一做法进行处理。

针对不同的裂缝性质先选3-4间做试验就方案的可行性进行论

证确认。

3、4、清河区安置房三期工程天宸公司项目部

2008年4月26日

处理完毕在做地坪之前再上水试验查漏补缺。跟踪检查裂缝后期的发展情况。

第三篇:宿舍楼现浇板面裂缝处理方案

宿舍楼现浇板面裂缝处理方案

一、概况:

我项目部施工的宿舍楼,针对现浇板面裂缝问题,通过积水检查及专门蓄水试验检查情况看,经分析裂缝出现的规律有以下特点: ①、通长贯通缝较少,局部有细缝。②、出现在二层板裂缝情况。

③、泵送泵混凝土的部位较多,非泵送混凝土的部位较少,二、裂缝原因分析:

结合上述情况造成裂缝的原因主要是:

泵送混凝土塌落度及配合比控制不严,造成较多的干缩裂缝。而且此因素应容易造成裂缝的主要原因。

三、处理方案程序:

(一)试水检查方案:

1、裂缝的试水检查:

① 本层结构混凝土结束后第二天立即安排楼层试水检查,试水前应把楼层清理干净。

② 用砂浆做3-4cm的挡水坝,要求整个楼层、各房间蓄水深度不少于2cm。

③ 蓄水时间应不少于24小时。

2、板缝定位:

①、蓄水24小时后安排专人逐个房间仔细检查。并用色笔在板底做好详细标记。

3、板缝检查的内容:

①、裂缝发生的部位。

②、裂缝的长度、宽度、深度是否贯通。

(二)技术处理方案:

1、对于混凝土表面一般的缝宽细小的龟裂纹板底用防渗漏水泥批腻,加贴玻纤布。

2、局部非通长裂缝采用板面顺裂缝开“V”型槽,用防渗漏砂浆接浆修补。

四、施工实施方案:

1、2、项目部组织专门施工人员统一要求统一做法进行处理。

针对不同的裂缝性质先选3-4间做试验就方案的可行性进行论

证确认。

3、4、处理完毕在做地坪之前再上水试验查漏补缺。跟踪检查裂缝后期的发展情况。

中厦集团福润肉类加工工程项目部

2011年10月8日

第四篇:车间地面裂缝处理方案

**车间地面裂缝处理方案

一、现状

该项目竣工验收过程中发现,地下通廊上部金刚砂地坪两侧77线、81线均于胀缝处出现不规则裂缝和高差,具体见照片:

71线裂缝,主要呈现不规则裂缝,局部边角砼碎裂,高差最大为1.6cm

81线裂缝,主要呈现两侧1cm左右高差,局部边角砼碎裂

二、原因分析:

主要是胀缝两侧结构不同及不均匀沉降造成:71线以西地坪结构为素土夯实+300mm道渣压实+250mm碎石级配压实+220mmC25混凝土(内配HRB335双层双向配∅12@150×150钢筋网片)+金刚砂耐磨面层,71线以东地坪结构为钢筋混凝土楼面+400mm道渣压实+100mmC25混凝土+金刚砂耐磨面层;81线两侧结构状况与71线类似,仅81线以东面层无金刚砂。加之地下通廊深度达-5.3m,其顶板作为71-89线地坪承载基层,胀缝两侧地坪不同承载基层和结构形式的不同,是造成质量问题的主要直接原因。施工期间,我方曾书面提出,要求于71-89线100mm素砼中增设Φ8@100钢筋网片,但贵方从成本控制角度而言仍维持设计标准。据此,我方认为设计最初的欠考虑和施工阶段预防措施的不到位是造成该质量问题的主要、直接原因。

三、处理方案 1、81线展厅裂缝处理:

由于缝隙位于厂房与展厅之间,处理不当将再次产生不规则裂缝,且恰好位于不同功能区分界面处,采用嵌条处理合理,拟采用地坪水磨石米铜条进行嵌缝处理,既美观又能避免今后不规则裂缝。2、71线处理:

常规的处理方案是嵌缝封堵法:用切割机沿裂缝切割15mmX30mm的“V”型槽口,清理干净并干燥,在槽中嵌填塑性(如橡胶)或刚性(灌浆料或细石砼)修补材料。但结合该区域实际情况,我方认为采用嵌缝法并不合理,整改后1-2月反复碾压嵌缝处两侧仍将产生边角破损情况,案例见下图(**厂房地坪伸缩缝处不规则裂缝嵌缝处理):

故我方拟采取的方案为:不破坏现状,对表面进行打磨、清理,沿71线切直假缝,采用专用嵌缝填料嵌填,确保线条明显,再采用浅灰色环氧树脂浆料进行表面涂刷,涂层厚度0.5mm以上,涂刷成15cm宽规则长条,用以遮蔽不规则裂缝表面,同时环氧树脂浆料能渗入裂缝10mm-15mm,能有效对裂缝进行铆固。这样的处理方案较为保险并能一定程度上解决不规则裂缝不美观问题,不影响今后使用。

第五篇:地下室顶板现浇板面裂缝处理方案

砼缺陷处理方案

(裂缝、蜂窝麻面)

一,概况:

1.设计概况:地下室的抗震等级为二级;防水等级为二级。外围护墙为C35防水密实性砼,抗渗等级为S8,墙厚为350mm,墙的竖向配筋①¢14@100,②¢22@100;墙体水平配筋③¢14@150,④¢14@150;地下室墙板两片钢筋网间设¢6@400拉结筋,外墙迎水面的保护层厚度为50mm。顶板为C35防水密实性砼,抗渗等级为S8,板厚为180mm、250mm,板顶通长筋骨¢14@200双向布置,板底通长筋¢12@150双向布置;顶部支座附加筋¢12@200,顶部支座附加筋¢16@200,顶部支座附加筋¢18@200,保护层厚度为20mm。

2.天气情况:19区地下室柱、剪力墙施工于2011年6月22日17时至2011年6月22日20时许混凝土标号为C35P8,施工期间天气为阴天,最低温度29度,最高温度35度

东北风1-2级

相对湿度低于40%-70%;19区顶板施工于2011年07月12日13时至2011年07月13日20时许混凝土标号为C35P8,施工期间天气为阴天,最低温度27度,最高温度37度

东北风2-3级

相对湿度低于50%-80%。10区剪力墙施工于2011年07月27日 17时至07 月27 日22时许混凝土标号为C40,施工期间天气为晴天,最低温度28度,最高温度38度

东北风2-3级

相对湿度低于50%-75%;10区顶板施工于

2011年08月04日15时至2011年08月06日04时许混凝土标号为C40,施工期间天气为阴天,最低温度26度,最高温度35度

微风2-3级

相对湿度低于60%-80%。1区剪力墙施工于2011年07月31日 18时至07 月31 日21 时1区施工于2011年08月10日18时至2011年08月12日05时许混凝土标号为C35P8,施工期间天气为多云,最低温度25度,最高温度33度

北风1-3级

相对湿度低于50%-70%。4区剪力墙施工于2011年08月19日 17时至08月19日20时许混凝土标号为C40,施工期间天气为多云,最低温度26度,最高温度33度

东北风3-5级

相对湿度低于50%-85%;4区施工于2011年09月8日18时至2011年09月10日11时许混凝土标号为C35P8,施工期间天气为多云,最低温度24度,最高温度35度

东北风2-3级

相对湿度低于60%-70%。3.养护方式:先行浇捣达到终凝开始对板面进行了浇水养护,保持板面湿润状态,采用土工布铺贴板面保水及做边岸蓄水养护。养护时间每区的养护周期为14天。4.施工工艺:

(1)根据设计要求通知商品混凝土公司准备砼。

(2)泵送混凝土前,先把储料斗内清水从管道泵出,达到湿润和清洁管道的目的,然后向料斗内加入与混凝土配比相同的水泥砂浆(或1:2水泥砂浆),润滑管道后即可开始泵送混凝土。

(3)混凝土泵送从低到高,从南至北连续作业,并对运送至工地现场商品混凝土抽取做坍落度测试。

(4)按照施工要求振捣砼。先用振动棒振捣砼,不超过2小时内拉动振动板振动板面使板面砼密实。

(5)混凝土快要初凝时对板面进行收面并进行清光及拉毛处理板面。

5.强度:地下室顶板梁板砼标养试块经见证取样及见证送检,送厦门检测中心检测强度19区:41.0Mpa、40.8Mpa、41.0Mpa、40.6Mpa、40.5Mpa、41.2Mpa、41.0Mpa、40.4Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:XCK11112514G、XCK11112593、XCK11112701G);10区:44.6Mpa、43.6Mpa、43.8Mpa、41.1Mpa、40.8Mpa、44.4Mpa、41.7Mpa、46.8Mpa、43.4Mpa、41.4Mpa、43.7Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:XCK11114432、XCK1111444G、XCK11114597);1区:44.2Mpa、43.1Mpa、43.6Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:XCK11115138);地下室顶板砼同条件试块经见证取样及见证送检,送厦门检测中心检测达到强度19区:41.2Mpa、41.6Mpa、41.1Mpa、41.1Mpa、41.6Mpa、41.6Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:XCK11112637、XCK11112648);10区:47.2Mpa、50.6Mpa、51.2Mpa、51.6Mpa、52.0Mpa、51.3Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:XCK11114565、XCK11114566);1区:45.4Mpa、49.4Mpa、51.4Mpa、53.5Mpa、45.1Mpa、49.2Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:XCK11115181、XCK11115182);4区:62.7Mpa、65.3Mpa、50Mpa、49.8Mpa、54.1Mpa、44.7Mpa(详见福建省建筑工程质量检测中心有限公司报告编号:XCK11118542、XCK11118543)。于2011年9月24日我司对地下室顶板梁板进行现场随机抽点,对板面进行回弹法检测砼强度,检测结果均达到设计C35标准值35.0MP均符合达到设计的强度要求。6.缺陷落情况

1)、板面的裂缝:共有19条,最长为76cm; 最短为20cm,裂缝的宽度为0.1~0.2mm,呈不规则分布,板面出现细裂缝多处,各别出现贯通裂纹,梁未出现裂缝。剪墙面的裂缝共有13条,最长为260mm~1560mm; 最短为20cm,裂缝的宽度为0.1~0.2mm。剪力墙的裂缝在跨度方向1/3处、1/2处的墙高的中部,梁柱处无出现裂缝。

2)、砼外观感质量缺陷:柱墙、梁板及梁柱接头出现蜂窝及麻面,部份有露筋现象;最大面为0.01m2。施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,梁、板、柱、墙及洞口直角处,砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷,表面不平整,柱、墙、梁等砼外形竖向偏差、表面平整超过允许偏差值。

二、原因初步分析:

1、裂缝:由于采用泵送商品砼,砼水灰比过大,砼的水化热造成干缩裂缝。砼表面收浆过早或不及时不到位。经相关单位(设计、业主、监理,我司)现场分析,判定为非结构性裂缝。

2、砼外观感质量缺陷:砼坍落度过小;节点的钢筋截面过密,摆放不合理,保护层无垫设到位;砼工人振捣不到位。模板的板缝过大,拼缝不严密,从而产生漏浆。经相关单位(设计、业主、监理,我司)现场分析,判定不影响结构。

三、处理方案。

1、裂缝处理:

1)对板面进行闭水试验,准确对裂缝位置进行标记并在图纸上标记具体位置和分布情况。

2)对板面细小的龟裂纹采用板底用环氧胶泥批腻,加铺玻纤布。3)局部通长、缝较宽的在裂缝处开V形槽,向其内注入结构胶,在板底用环氧胶泥批腻,加铺玻纤布。

2、砼外观感质量缺陷处理:

1)对于数量较少的蜂窝、麻面、露筋的混凝土表面,可用1:2.5水泥砂浆抹面处理,在处理前用钢丝刷刷净浮灰并用水冲洗干净,润湿后直接抹水泥砂浆。

2)

当蜂窝和露筋严重时,应凿除其不实的浮动石子,用水冲洗

干净充分润湿后,先刷一道素水泥浆,再用比原混凝土强度高一等级的细石混凝土堵塞捣实。

3)

当混凝土结构构件出现孔洞时,先剔凿掉其附近的不密实混凝土或裸露的石子,用水冲洗干净保持湿润72小时以后喷涂一道素水泥浆,用比原混凝土等级高一等级的细石混凝土堵塞捣实。控制好混凝土的水灰比,一般不大于0.5并掺一定数量的铝粉作为膨胀剂,为防孔洞顶部在填塞混凝土时形成死角,支模时在孔洞上部要形成一定的斜角,以保证混凝土的充盈,脱模后凿除多余的混凝土。

四、施工实施方案:

1.项目部组织专门的人员进行施工确保质量。2.针对不同的裂缝选用不同的施工方案的进行处理。3.处理完毕后再做闭水试验查漏补缺。4.跟踪后期裂缝的发展情况。

5.针对不同的砼缺陷部位选用不同的施工方案的进行处理。6.认真对已施工的砼进行全面的排查,修补到位。

五、针对后续施工的预防措施:

1.对施工现场混凝土坍落度的抽检的次数严格控制,保证砼水灰比不易过大。

2..对后期施工的砼进行过程加大跟踪力度,并组织砼施工班组进行针对性的技术交底及岗前学习。

3.浇捣过程中定期对前面浇捣的砼进行巡视,由专人对砼振捣工进行跟进,发现问题立即向监理单位及建设单位反映情况处理问题 4.严格控制施工工艺,确保砼浇捣的质量。5.对商品砼质量严格把关,把问题在源头就处理。6..对浇捣的砼施工后进行及时的养护,防止裂缝发生。

福建省麒麟建设工程集团有限公司

2011年10月.16日

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