第一篇:基于三菱PLC的双面铣床控制系统程序设计
基于三菱PLC的双面铣床控制系统程序设计
摘 要:采用三菱PLC对双面铣床进行技术改造,针对双面铣床的控制要求,给出两种程序设计方案,并简单分析了各自的优缺点,PLC的应用不但大大提高了系统运行的可靠性和抗干扰能力,降低了设计运行的故障率,同时给设计维护带来极大的便利,对同类设备的技术改造有较大的参考价值。
关键词:PLC;铣床;工作方式;IST
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.09.012
PLC的全称是Programmable Logic Controller(可编程控制器),刚引入国内时,曾简称为PC。后来,IBM-PC获得广泛应用,PC成了个人电脑的代名词,才改为PLC。PLC是一种智能产品,是在电器控制技术和计算机技术的基础上开发出来的,并逐渐发展成为以微处理器为核心,把自动化技术、计算机技术、通信技术融为一体的新型工业控制装置。目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的程控系统。国际电工委员会(IEC)于1987年颁布了可编程控制器标准草案第三稿,明确强调了PLC直接应用于工业环境,具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、搞干扰能力强,编程简单等特点。在工业领域中,PLC控制技术的应用已成为世界潮流。
在传统的机床控制系统中,都是采用继电器――接触器等元器件组成的硬件逻辑控制电路,在PLC出现之前,一直占主导地位,应用广泛。但是电气控制系统存在体积大、可靠性低、查找和排除故障困难等缺点,特别是其接线复杂,工艺难度高,不易更改,对生产工艺变化的适应性也差,所以用PLC控制取代传统机床电气控制系统是机床控制发展的主要趋势。它可以完美的解决传统机床电气控制系统的可靠性、柔性、开发周期、故障自诊断等问题。
铣床作为机械加工的通用设备,在汽车等配件生产加工中起着不可替代的作用。而双面铣床由于两面可同时加工,加工效率高,应用更为广泛,本文主要进行双面铣床的PLC控制程序设计。双面铣床控制系统控制要求
工作台来回往返运动由液压驱动,工作台速度和方向由限位开关SQ1―SQ3控制。工作台与主轴循环工作过程为:工作台启动――向右快进(左动力头)――减速工进,同时主轴启动,加工结束――停止工进,主轴延时10S停转――工作台向左快退回原位――进入下一循环工作状态。右动力头的运行方向与左动力头相反。
控制要求:PLC设计时,工作方式设为自动循环、点动、单周循环和步进4种;主轴只在自动循环和单周循环时启动;要有必要的电气保护和联锁装置;自动循环时按下图的顺序动作。PLC设计设计
2.1 采用IST指令实现程序设计
根据控制系统要求,该程序主要需包括四种工作方式,分别为自动循环、点动、单周循环和步进,最为简便的编程方法是使用功能指令的初始化指令IST(FNC60)。
梯形图源操作数S表明的是首地址,它有共8个位连号软元件元件组成,由开关量输入继电器X20~X27组成,其功能分别是:
X20:手动工作方式的输入控制信号;X21:返回原点工作方式的输入控制信号;X22:单步工作方式的输入信号;X23:单周期工作方式的输入控制信号;X24:全自动工作方式的输入控制信号;X25:返回原点的启动信号;X26:进入自动工作方式的启动信号;X27:停止。在开关量输入X20~X24中,不允许有两个或两个以上的输入端同时闭合,因此,必须选用满足该条件的转换开关,且该开关至少有五挡位置,当开关扳到某挡位置时,只有该位置的触点闭合,其他各位置的触点断开。在梯形图中,目的操作数D1和D2只能选用状态器S,其范围是S20~S899,其中D1表示自动工作方式所使用的最低位状态器,D2表示自动工作方式时所使用的最高位状态器。S0~S9是实际发始状态器地址编号。S0是各操作的初始状态,S1是原点回归的初始状态。
同时,与IST指令有关的特殊辅助继电器有8个。它们是M8040~M8047,其中M8040:转移禁止;M8040:转移开始;M8042:起动脉冲;M8043:返回原点完成,当M8043为1时,允许进入自动工作方式,当M8043为0时,表示返回原点未完成,不允许进入自动工作方式;M8047:STL监控有效。
因此,如果采用IST指令设计该双面铣床控制程序时,可将程序设计成四部分,第一部分IST指令;第二部分为手动程序,设计在状态点S0下;第三部分为返回原点程序,设计在状态点S1下,且在该部分程序最后,到达原点时对M8043置1,表示返回原点完成;第四部分为自动和单周程序,设计在状态点S2下。若X20为ON时,状态器S0为1,表示工作在手动工作状态;若X21为ON时,状态S1为1,处于返回工作原点状态,当返回工作原点完成时,M8043置1,此时如果X22为ON,则工作于单步工作状态即步进状态,每按一次启动按钮,就进行一次状态转移,如果输入端X23为ON,则处于单周期工作状态,每按一次启动按钮,扫行完一个周期后,停止在起始状态S2;如果输入端X24为1时,则处于自动工作方式,循环执行用户程序。由此可见,该程序完全满足该双面铣床控制系统的四种工作方式。但是我们同时也可以发现,一旦采用IST指令,其输入端一次性占用X20~X27共8个输入点,对于三菱FX2N-32MR的PLC来说,有可能输入点是不够用的,并且它必须采用至少有五档的转换开关,那我们可不可以不采用IST指令同样也可以实现控制要求呢?
2.2 采用基本指令实现程序设计
2.2.1 程序的总体结构
图3为双面铣床的PLC梯形图程序的总体结构,将程序分为公用程序、手动程序和自动程序三个部分,其中自动程序包括单步、单周期、自动循环和自动回原点四部分。这是因为它们的工作都是按照同样的顺序进行,所以将它们合在一起编程更加简单。回原点程序放在自动程序的初始状态点S0中,因为自动循环等工作方式起点就要求动工作台处于原点位置,梯形图中使用跳转指令使得自动程序和手动程序不会同时执行。
2.2.2 各部分程序的设计
(1)公用程序。公用程序如图4所示,用于自动程序和手动程序相互切换的处理。当选择自动X7、单周X10、步进X11这三种工作方式时,程序跳转至P0执行自动程序,反之若选择的是手动X12,则执行手动程序。当执行手动程序时,首先将状态点S0~S13复位,同时将输出Y0~Y4复位,再进行手动工作方式,必免同时有两个活动步的异常情况,同时为避免手动工作时的越程故障,可在左动力头和右动力头输出上分别加上SQ3和SQ1的常闭触点,进行位置限制。
自动程序初始状态点S0的激活,由自动X7、单周X10、步进X11三个输入的并联进行触发,并采用边沿触发,如果采用普通触发,当以上三个输入开关闭合时,会出现初始状态点S0一直处于激活状态,当自动程序开始执行时,会同时出现两个活动步的异常情况,而采用上升沿触发,只有当开关合上一瞬间,初始状态点S0才会被激活,当下一个状态点满足条件激活时,S0状态点关闭。
步进工作状态依靠特殊辅助继电器M8040来实现,由启动按钮X0的常闭触点和步进工作状态选择开关S11的常开状态驱动特殊辅助继电器M8040。当步进选择开关S11闭合,没有按下启动按钮X0时,M8040为1,禁止状态转移,按下启动按钮X0时,常闭触点断开,M8040为0,允许状态转移,即跳转至下一个状态点,执行下一步动作,由此,每按一次,自动程序执行一步,即实现了步进控制。
(2)自动程序。自动程序功能图如图5所示,其中包含单周、自动循环以及自动回原点程序。其中单同和自动循环通过状态点S13下的跳转实现,当选择单周或步进时,程序跳转至状态点S0,当选择自动或步进时,程序跳转至状态点S10。自动回原点程序设计在初始状态点S0下。当返回原点后,即到达行程开关SQ1位置,给出原点信号Y5,作为下一个状态S10激活的条件之一。同时需注意的是,因为步进工作方式与自动程序是合在一起编程的,当程序工作在单周或自动时,满足下一个状态点激活条件时,则跳转至下一个状态点执行,而工作在步进工作状态时,尽管满足了下一个状态点激活条件,但没有按下启动按钮,程序不会执行下一个状态点的动作,即当前状态点一直处于激活状态,当前状态点也一直有输出,为了避免这种情况的出现,在每个状态点的输出元件上,加上条件限制,当满足跳转条件时,尽管没有跳转,当前状态点也无输出。如在状态点S10的输出元件前串上SQ2的常闭触点。
(3)程序调试。程序调试时,可各部分程序分别调试,然后再进行全部程序的调试,也可直接进行全部程序的调试。总结
本文介绍的在双面铣床控制系统中应用PLC替代继电器―接触器电气控制线路的技术改造,经过实际运行,系统运行稳定可靠,能很好的保证其加工精度和定位精度,两个编程方法各有优缺点,采用IST指令,编程方法简单,程序结构清晰,但在工作方式的选择开关上一定要采用五档转换开关来实现,采用普通指令,编程较为复杂,但开关无特殊要求。总之,PLC的应用不但大大提高了系统运行的可靠性和抗干扰能力,降低了设计运行的故障率,同时给设计维护带来极大的便利,对同类设备的技术改造有较大的参考价值。
参考文献:
[1]王兆义.可编程控制器教程[M].机械工业出版社,2004(07).[2]陈韦明,何美生.电气控制及PLC控制技术[M].北京交通大学出版社,2010(09).[3]高级维修电工专业技能训练[M].中国劳动社会保障出版社,2004(06).
第二篇:三菱PLC程序设计编写经验(范文模版)
三菱PLC程序设计编写经验
弄通有关三菱PLC程序设计理论是重要的。没有这方面的理论准备或指导,仅靠在实践中摸索,简单的问题还好办。复杂的就不好办了。不仅无从下手,而且花了很多时间与精力,也难编出效率较高、质量也较高的程序,常常是事倍功半。但是,三菱PLC编程的具体实践,以及在这个实践中得来的知识或技能,即经验,也是重要的。没有经验,仅有理论,既无法深刻理解理论,又无法灵活应用理论。这正如学数学,如仅了解一些定理或记住一些公式,没有作相应的练习,肯定是学不好的。更不用说,三菱PLC任何理论也都只是经验的总结,归根到底也都有是来自实践。
1、经验积累经验有别人的,也有自己的,都很重要。前者要靠细心学习,后者要靠用心积累,都要在一定的时间与必要的精力。别人的经验有上了书的或登载在杂志上的。有的是细心学习别人的,但多数是我自己的经验。所有的例子都经我测试过,都经实践证明是可行的。我想,别的书本或杂志上介绍的也会是这样的。所以学习这样杨功的经验是必要的。还有就是你同事的经验,也是值得学习。这种经验离你很“近”,很易借鉴。自己的经验则是最重要的。要在自己的实践中,积累自己的经验。同时,最好在学别人的武汉三菱PLC经验时,也能亲自作些测试,能使自己也有类似的经历,进而把这些经验变成自己的。这也是自己经验的重要积累。还有一些失败的经验,这往往是不会公开的,但这些经验也要学习,也要积累。经验的积累要用自己的脑记,更要用电脑记。最好作些分类,建立一个自用的程序库,以便于随时引用。
2、经验升华经验还有待升华。升华有三个层次:最低的层次就是建立一个典型的程序库,供今后再用。若程序复杂,还可建一些功能块,或子程序,以便以后引用。其次,要总结出有效算法。如单按钮起停程序库等。最高层次的升华是把经验上升到理论的高度,为丰富三菱PLC程序设计理论作贡献。我想,随着三菱PLC使用的普及与提高,是会有越来越多从经验中升华出来的,而又能用以指导实践的三菱PLC编程理论的。
3、经验应用经验积累、三菱PLC经验升华都是为了应用。经验应用有三方面:1)用作工程设计模板。设计新系统时,选用一个或几个与现设计工程类似的,已取得成功的工程,作样板进行设计。这既可减轻设计的工作量,又增加设计的成功率。这也是信息可重用的一大好处。2)用作程序设计参考。在无成功的工程可作样板时,在新设计的逻辑中,仍有相当一部分控制逻辑,可采用或借用已有典型逻辑,这也可减少设计的工作量,增加PLC设计的成功率。
第三篇:三菱PLC控制系统抗干扰的措施
1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰。
对于三菱PLC系统供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上采用专用线供电。选用隔离变压器,且变压器容量应比实际需要 大1.2~1.5倍左右,还可在隔离变压器前加入滤波器。对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、采用多次隔离和屏蔽及漏感技术的配电器。控制器和I/O系统分别由各自的隔离变压器供电,并与主电路电源分开。三菱PLC的24V直流电源尽量不要给外围的各类传感器供电,以减少外围传感器内部 或供电线路短路故障对三菱PLC系统的干扰。此外,为保证电网馈电不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,UPS具备过压、欠压保护功能、软 件监控、与电网隔离等功能,可提高供电的安全可靠性。对于一些重要的设备,交流供电电路可采用双路供电系统。
2、正确选择电缆的和实施敷设,消除三菱plc的空间辐射干扰。
不同类型的信号分别由不同电缆传输,采用远离技术,信号电缆按传输信号种类分层敷设,相同类型的信号线采用双绞方式。严禁用同一电缆的不同导线 同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敷设,增大电缆之间的夹角,以减少电磁干扰。为了减少动力电缆尤其是变频装置馈电电缆的辐射电磁干 扰,从干扰途径上阻隔干扰的侵入,要采用屏蔽电力电缆。
3、三菱plc输入输出通道的抗干扰措施
输入模块的滤波可以降低输入信号的线间的差模干扰。为了降低输入信号与大地间的共模干扰,三菱PLC要良好接地。输入端有感性负载时,对于交流 输入信号,可在负载两端并接电容和电阻,对于直流输入信号可并接续流二极管。为了抑制输入信号线间的寄生电容、与其他线间的寄生电容或耦合所产生的感应电 动势,可采用RC浪涌吸收器。
输出为交流感性负载,可在负载两端并联RC浪涌吸收器;若为直流负载,可并联续流二极管,也要尽可能靠近负载。对于开关量输出的场合,可以采用 浪涌吸收器或晶闸管输出模块。另外,采用输出点串接中间继电器或光电耦合措施,可防止三菱PLC输出点直接接入电气控制回路,在电气上完全隔离。
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第四篇:PLC在铣床控制系统中的应用
PLC在铣床控制系统中的应用
谢保鸡
摘要:介绍用PLC取代X62W万能铣床的继电器控制电路,阐述了PLC的设计方案;根据控制要求,确定PLC的输入输出点数,进行PLC型号选择,对I/O地址进行了分配,并画出了I/O接线图;根据控制原理,画出了梯形图。
关键词:可编程控制器(PLC);铣床;控制;
1引言
PLC是将计算机技术应用于工业控制领域的产品,它具有高可靠性、编程简单、体积小功耗低等优点,在短短的几十年里得到了迅猛发展,已成为当代工业自动化的主要支柱之一目前,部分中小型企业及高校仍广泛使用传统的继电器控制机床,这些机床经历了比较长的历史,虽然它能在一定范围内满足单机和自动生产线的需要,但由于它的电控系统是以继电器、接触器的硬连接为基础的,技术上比较落后,特别是其触点的可靠性问题,直接影响了产品质量,生产效率和生产成本。而用PLC对它进行技术改造,便能取得很好的效果。X62W铣床的电气控制要求
图1是X62W铣床控制系统的主电路图,其中M1是主轴电动机,M2为冷却泵电动机,M3为进给电动机,FR1—FR3为热继电器,FU为熔断器。
具体控制要求如下:
(1)主轴电动机M1采取空载直接起动,且要求实现正、反转控制,但由于铣床在加工过程中主轴方向的改变并不频繁,因此采用了电源相序转换开关SA3来实现正、反转。
(2)为防止铣削时,系统发生振动,在主轴传动系统中装有惯性轮,但在高速切削后,停车很费时间,故采用电磁离合器YC1制动。
(3)工作台的纵向、横向和垂直三个方向的进给运动由进给电动机M 3拖动,三个方向的选择由操纵手柄改变传动链来实现,每个方向有正、反向运动。要求M3能正、反转,同时,一个时刻只允许工作台向一个方向移动,所以三个方向的运动之间应有联锁保护装置。
(4)为了防止刀具和机床的损坏,要求只有主轴旋转后,才允许有进给运动,而为了减小加工件表面的粗糙度,停车时要求先停进给,然后停主轴。但由于主轴本身具有惯性,因此可 以采用主轴和进给同时停止的方式。
(5)主轴运动和进给运动采用变速盘来进行速度选择,为保证变速时齿轮进入良好的啮合状态,两种运动都要求变速时电机作瞬时点动。
(6)为操作方便,主轴电动机的起动与停止,工作台快速移动均采用两地控制。
(7)冷却泵由电动机M2拖动,只要求实现正转控制。
(8)为了加工螺旋槽,在X62W铣床上安装了圆工作台,但要求圆工作台的旋转与工作台的上下、左右及前后进给运动之间有联锁保护装置。PLC控制电路
3.1 I/O地址分配、机型选择及I/O端口接线图为实现上述铣床的控制要求,现选择三菱公司生产的FX2N-48MR型PLC,其I/O地址分配如附表所示。
图2是X62W铣床的PLC输入输出接线图,需注意的是,图中对输入的常闭触点进行了处理,即常闭按钮改用常开按钮,热继电器的常闭触点改用了常开触点。
3.2 PLC梯形图
图3是X62W铣床的PLC梯形图,其中,回路6控制主轴起动和变速,回路7控制主轴制动,回路11控制工作台分别作纵向、横向、垂直、变速等运动以及圆盘运动,回路8控制工作台快速进给。PLC梯形图控制分析
4.1主轴控制电路分析(1)主轴电动机起动
起动前先合上电源开关QF,再把主轴转换开关SA3扳到所需的旋转方向,然后按起动按钮SB1(或SB2),X0(或X1)闭合,Y0得电,KM1工作,主轴电动机运转。
(2)主轴电动机的停车制动
按主轴停止按钮SB5(或SB6),这时X4(或X5)常闭断开,M5失电,Y0失电,KM1断开,主轴电动机失电作惯性运动,接着X4(或X5)常开闭合,Y3得电,电磁离合器YC1工作,对主轴进行制动,待主轴停车后,松开SB5(或SB6)。
(3)主轴换铣刀控制
SA1是主轴换铣刀开关,需换刀时,将SA1扳到“换刀”位置,这时X14常闭断开,使Y0失电,KM1断开,主轴电动机失电作惯性运动,接着X14常开闭合,Y3得电,电磁离合器YC1得电工作,对主轴进行制动,使机床无法运行,保证了人身安全。(4)主轴变速冲动控制
主轴变速时的冲动控制是利用变速手柄与冲动行程开关SQ1,通过机械上的联动机构进行控制,变速时,扳操纵手柄使SQ1动作,这时X6常闭断开(断开自锁回路),X6常开闭合,使Y0得电,KM1工作,主轴电动机实现点动控制。
4.2进给控制电路分析
转换开关S A 2是控制圆工作台的,在不需要圆工作台工作时,转换开关SA2扳到“断开”位置。此时,X15常闭闭合,常开断开;当需要圆工作台工作时,转换开关SA2扳到“接通”位置,此时X15常闭断开,常开闭合。(1)工作台左(右)控制
主轴电动机启动后,将操纵手柄向左(右)扳,其联动机构压动位置开关SQ5(SQ6),使X12(X13)常闭断开(联锁保护),X12(X13)常开闭合,Y1(Y2)得电,KM2(KM3)工作,进 给电动机实现正(反)转,通过相应传动装置拖动工作台向左(右)运动。(2)工作台下、前(上、后)控制
主轴电动机启动后,将操纵手柄分别向下、前(上、后)扳,其联动机构压动位置开关SQ3(SQ4),使X10(X11)常闭断开(联锁保护),X10(X11)常开闭合,Y1(Y2)得电,KM2(KM3)工作,进给电动机实现正(反)转,通过相应传动装置拖动工作台向下、前(上、后)运动。(3)进给变速冲动控制
与主轴变速原理一样,变速时只需将变速盘往外拉,使进给齿轮松开,待转动变速盘选择好速度后,将变速盘向里推,在推进时,档块压动位置开关SQ2,使X7常闭断开(断开自锁回路),X7常开闭合,Y1得电,KM2工作,进给电动机实现点动控制。(4)工作台快速移动控制
按下快速点动按钮SB3(或SB4),X2(或X3)接通,M9得电,它的一个常开触点接通进给控制电路,另一个则接通快速进给电磁离合器YC3,常闭触点切断正常进给电磁离合器YC2,让工作台实现快速进给。松开SB3(或SB4),X2(或X3)断开,M9失电,此时YC3失电,YC2得电,工作台快速移动停止,仍按原方向作正常进给运动(5)圆工作台的控制
当需要加工螺旋槽时,应将工件安装在圆工作台上,调整好铣刀和工件之间的位置,主轴电动机启动后,将开关SA2扳到“接通”位置,X15常闭断开(联锁保护),X15常开闭合,Y得电,KM2工作,进给电动机通过相应传动装置拖动圆工作台开始工作值得注意的是,当圆工作台在运转过程中,既不要求调速,也不要求反转
5结束语
用PLC改造后的X62W铣床通过实际使用,生产效率得到了很大提高并能很好的保证其加工精度,自运行以来,系统运行稳定、可靠,完全满足生产工艺的要求,对同类设备的技术 改造有较大的参考价值。参考文献:
[1]李秀忠.PLC在X62W铣床电气控制电路中的应用 [J].自动化技术与应用,2004,08(23):29-31.[2]胡俊达.PLC在专用双面铣床电气控制中的应用 [J].组合机床与自动化加工技术,2003,12(05):35-37 [3]姚道如,汪功明.变频器和PLC在龙门铣床控制中的应用[J].常熟理工学院学报(自然科学),2008,04(04):97-99 [4]俞鸿斌.PLC在龙门刨铣床数控化改造中的应用[J].机电工程, 2007,(7): 97-99.[5]阎占文.PLC在铝锭铣床自动控制上的应用[J].电器时代, 2004,(11): 80-83.[6]余雷声.《电气控制与PLC应用》[M].机械工业出版社,2002.6.
第五篇:基于FX2N三菱PLC的全自动洗衣机控制系统概要
实训(论文 说明书
题 目:全自动洗衣机PLC 控制系统 系 别:机电工程系 专 业:机械电子工程 学生姓名: 学 号: 指导教师: 职 称: 题目类型: 软件开发
2013年12月30日 摘 要
本文主要介绍了基于三菱FX2N 系列PLC 的全自动洗衣机控制系统,包括总体设计思想、原理分析、电气设计等内容, 全面地阐述了设计方案。实现全自动洗衣机的控制系统有多种,可以采用早期的模拟电路、数字电路或模数混合电路。近年来随着科技的飞速发展,单片机、PLC 的应用不断地走向深入,同时带动了传统控制检测技术的不断更新。本文采用三菱公司生产的FX2N-24MR 型PLC 作为可编程控制器进行全自动洗衣机控制系统的设计,并且设计了系统结构图、工作流
程图、电路原理图、程序梯形图、输入输出接口功能表以及元器件目录表等,同时对程序进行了GT Desinger2触摸屏软件的模拟调试,验证了本设计的可行性。
关键词:PLC ;PLC 程序设计;可编程控制器;全自动洗衣机 Abstract This article mainly introduced the automatic washing machine control system based on mitsubishi FX2N series PLC, including the overall design idea, principle analysis, electrical design, such as content, comprehensively expounds the design scheme.To realize fully automatic washing machine control system has a variety of, can adopt the earlier analog digital circuit, or hybrid modulus.In recent years, with the rapid development of science and technology, the application of single-chip computer, PLC constantly going deeper, at the same time the traditional control test technology constantly updated.This article produced by mitsubishi FX2N-24 Mr PLC programmable controller as the fully automatic washing machine control system design, and design the system structure, work flow chart, circuit principle diagram and ladder diagram program, input and output interface function table and components such as catalogue, at the same time, the program is simulated debugging, verify feasibility of this design.Key words: PLC ;The PLC program design;Programmable Logic Controller;Fully automatic washing machine 目 录
引言...........................................................1 1 绪论........................................................1 1.1 设计背景..............................................................1 1.2 PLC简介..............................................................1
1.2.1 PLC 的定义..........................................................1 1.2.2 PLC 的特点..........................................................1 2 全自动洗衣机的工作原理和控制要求............................2 2.1 全自动洗衣机的结构和工作原理..........................................2 2.2 全自动洗衣机的控制要求和工作流程......................................3 3 全自动洗衣机的硬件设计.............................................4 3.1 元器件的选择..........................................................5 3.2 电路设计..............................................................5 4 全自动洗衣机的软件设计.............................................6 4.1 PLC的输入输出接口分配................................................6 4.2 梯形图设计............................................................7 5 GT Designer3软件的仿真模拟................................10 5.1 GT Designer3触摸屏画面的设计........................................10 5.2 PLC与GT Desinger3之间的通讯.........................................13 6 总结......................................................13 谢辞..........................................................15 参考文献......................................................16 附录..........................................................17 桂林电子科技大学信息科技学院实训(论文)说明书
引言
目前中国洗衣机市场正进入更新换代期,市场潜力巨大,人们对于洗衣机的要求也越来越高,目前的洗衣机主要有强弱洗涤功能、进排水系统故障自动诊断功能、暂停等七大功能,在许多方面还不能达到人们的需求。这就要求设计者们有更高的专业和技术水平,能够提出更多好的建议和新的课题,将人们的需要变成现实,设计出更节能、功能更全面、更人性化的全自动洗衣机。目前的洗衣机都没有实现全方面的兼容,大多洗衣的厂家都注重各自品牌的洗衣机的特长,突出一两个与别的洗衣机不同的个性化的功能,洗衣机的各项功能是PLC 控制实现的,控制功能灵活,因此,设计出基于PLC 全自动洗衣机控制电路系统具有很强的实用性。
本设计采用物美价廉的三菱PLC 为控制核心, 为保证洗衣机及人身安全, 设计了蜂鸣报警电路。功率驱动电路由可控硅实施对电动机, 进水阀, 排水阀的控制。使全自动洗衣机能更加智能化, 更加完善。绪论 1.1 设计背景
从古至今,洗衣服都是一项难于逃避的家务劳动。随着时代的进步,手摇洗衣机、蒸汽洗衣机、内燃机洗衣机相继出现,到了20世纪末,电动洗衣机已走进千家万户,解放了人们的双手。随着科技的迅速发展,微电脑控制的全自动洗衣机的出现引领了新的发展方向,使洗衣更加智能化。
全自动洗衣机的特点是能自动完成洗涤,漂洗和脱水的转换,整个过程不需要人工操作。这类洗衣机均采用套筒式结构,其进水,排水都采用电磁阀,由程序控制器按人们预先设计好的程序不断发出指令,驱动各执行器件动作,整个洗衣过程自动完成。
1.2 PLC简介
1.2.1 PLC的定义
可编程控制器(PLC)是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型机械的生产过程。可编程控制器及其有关外部设备,都应按易于与工业控制系统连成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。总之,可编程控制器是一台专为工业环境而设计的计算机,它是将传统的计算机技术、继电器技术和通信技术相融合而发展起来的一种新型的控制装置。在具体的国内工业应用中,由于它不是针对某一具体的工业应用,因此它的硬件应根据实际需要来进行配置,其软件则根据控制要求进行编写。
1.2.2 PLC的特点
(1)可靠性高。PLC 作为一种通用的工业控制器,对工作的环境要求较低,抗外部干扰能力强,平均无故障时间长。
(2)使用方便灵活。PLC 采用了基本单元扩展或者是模块化的结构形式,因此,输
入/输出信号的数量、形式、驱动能力等都可以根据实际控制要求进行选择与确定,而且在需要时可以随时更换。近年来,PLC 的特殊模块增多,这些可以满足不同的控制要求,使PLC 的使用更加灵活与多变。
(3)编程方法简单易学。PLC 的优越性主要体现在它采用了独特的、多种面向广大工程设计人员的编程语言,如指令表、梯形图、逻辑功能图、顺序功能图等,程序简洁明了,适合各类技术人员的传统习惯,即使是没有计算机知识的人员也很容易掌握。
(4)功能强,性价比高。一台小型可编程控制器内有成百上千个可供用户使用的编程元件。有很强的功能,可以实现非常复杂的控制要求。与相同功能的继电
器系统相比,具有很高的性能价格比。可编程控制器可以通过通信联网,实现分散控制,集中管理。
(5)维修方便。可编程控制器的故障率很低,且有完善的自诊断和显示功能。可编程控制器或外部的输入装置和执行机构发生故障时,可以根据可编程控制器上的发光二极管或编程器提供的信息迅速地查明故障原因,用更换模块的方法可以迅速地排除故障。全自动洗衣机的工作原理和控制要求 2.1 全自动洗衣机的结构和工作原理
本全自动洗衣机为波轮式套筒洗衣机,由洗涤、脱水系统,进、排水系统,电动机传动系统,PLC 控制系统等部分组成。其结构如下图2.1所示:
图2-1 波轮式套筒洗衣机内部结构图
波轮式套筒洗衣机的工作原理:洗衣机的盛水桶和脱水桶是以同一轴心安放的。盛
水桶外桶固定,作盛水用;内桶可以旋转,作脱水用。内桶上有很多小孔,使内外桶的水流相通。该洗衣机的进水和排水分别由进水电磁阀和排水电磁阀来控制。进水时,通过控制系统进水阀打开,经进水管将水注入到桶内。排水时,通过控制系统使排水阀打开,将水由外桶排出。洗涤正转、反转由洗涤电动机驱动波轮正、反转来实现,此时脱水桶并不旋转。脱水时,通过控制系统将离合器合上,由电动机带动内桶正转进行甩干。洗涤水位浮球开关用来检测是否到达洗涤水位,水排空浮球开关用来检测水是否全部排出。启动按钮(开始洗涤按钮)启动洗衣机进行洗衣,手动脱水按钮用来直接选择脱水模式,手动停止按钮用来实现洗衣机的暂停和停止。2.2 全自动洗衣机的控制要求和工作流程
本全自动洗衣机要求能实现“自动控制”和“手动控制”两种控制方式。
1、自动控制:
(1)按下启动键,进行10秒时间的选择,若选择脱水,则进行脱水工作;否则10秒时间到,进水阀门打开,冼衣桶开始进水;
(2)水位到达上限,上限开关按下,则进水阀灯灭,表示水已经注满;冼衣波轮开 始旋转,左转方向5秒,停2秒,右转方向5秒,再停2秒,周而复始循环运行3次,波轮停止转动,排水阀灯亮,开始排水;
(3)水位到达下限位,下限开关按下,甩干桶指示灯亮,甩干桶开始工作20秒;20秒后又开始进水,系统进行 附 录 附录一:程序指令表
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