铁路客车104型空气制动机技术总结(5篇可选)

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第一篇:铁路客车104型空气制动机技术总结

104空气制动机技术总结

作用原理

104型分配阀的作用由充气缓解位、常用制动位、制动保压位、紧急制动位来实现。

(一)充气缓解位

制动管充气增压时,压力空气进入中间体后—路经滤尘器进人主阀,另—路经滤尘网进人紧急阀。1.主阀作用

制动管压力空气充入主活塞的上腔,主活塞上侧压力增大,主活塞在两侧压力差的作用下带动节制阀、滑阀下移,到达下方的极端位置,即为充气缓解位。

(1)工作风缸充气:制动管压力空气经滑阀座上的制动管充气孔、滑阀上的充气孔,向工作风缸充气,同时到达充气部充气活塞的下方,顶起充气活塞,通过充气活塞顶杆将充气阀“顶开”。(2)副风缸充气:制动管压力空气经“吹开”的充气止回阀、“顶开”的充气阀向副风缸充气。工作风缸的充气通过充气部间接地控制实现了副风缸的充气。当副风缸压力与工作风缸压力接近平衡时,在充气阀弹簧作用下,充气阀下移关闭,也就停止了向副风缸充气。增压阀套径向孔f 5与副风缸相通,作好了紧急增压作用的准备。(3)容积室排气:容积室压力空气经滑阀座容积室孔r2、滑阀缓解联络槽d1及滑阀座缓解孔d2排向大气d3,容积室压力下降到零。

(4)制动缸排气:容积室排气引起均衡活塞下方的压力下降。均衡活塞上下侧压力差推均衡活塞下移,使均衡活塞杆上端口脱离均衡阀,制动缸压力空气→均衡活塞杆轴向孔→径向孔d 5→均衡部排气口 d6 →大气,制动缸开始缓解,可见容积室缓解控制制动缸的缓解。

初充气时,上述缓解气路存在,但因各容器无压力空气,故排气口均无排气现象。由于104分配阀为二压力机构,所以只要制动管增压,主活塞均下移至充气缓解位,容积室压力空气就会排完,制动缸压力空气也随着排完。所以104分配阀只能一次缓解(直接缓解),而无阶段缓解。2.紧急阀作用

在安定弹簧和制动管压力空气共同作用下,紧急活塞被压到上方极限位,使活塞杆顶部密封圈与紧急阀上盖密贴,制动管压力空气只能经紧急活塞杆轴向孔缩孔Ⅲ、径向孔缩孔IV向紧急室充气。缩孔Ⅳ限制了向紧急室的充气速度,防止了紧急室的过充气。制动管的压力空气同时进入放风阀弹簧室,抵消安定弹簧室压力空气作用在放风阀上方的压力,则放风阀依靠放风阀弹簧作用与放风阀座密贴关闭。

(二)常用制动位

当制动管常用制动减压时,主活塞在两侧压力差作用下分阶段带动节制阀、滑阀上移,最后到达上极限位置,形成制动作用。在主活塞上移过程中,先后产生两阶段局减作用。第一段局减作用是制动管压力空气经滑阀、节制阀充入中间体内的局减室,第二段局减作用是制动管压力空气经滑阀、局减阀进入制动缸。

1.第—段局减作用

当制动管常用制动减压时,工作风缸的压力空气来不及向制动管逆流,当主活塞两侧形成—定的压力差后,能克服受压缩稳定弹簧的反力、自重以及节制阀的所受到的摩擦阻力上移,直至主活塞杆下肩与滑阀接触而止;因滑阀与滑阀座之间静摩擦阻力较大,滑阀未动,形成第—段局减作用(简称—段局减)。

第一段局减通路:

制动管压力空气→滑阀座制动管局减用孔l3→滑阀局减孔l6→节制阀局减联络槽l10→滑阀局减室孔l7→滑阀座局减阀孔jul→主阀安装面局减室孔ju→中间体内局减室Ju,再经主阀安装面上的缩堵I(Ф0.8)排向大气,使制动管产生了第一段局减作用。局减作用的可以提高制动波速。

同时节制阀关闭了滑阀上的充气限制孔,截断了工作风缸到制动管的逆流通路,露出了滑阀上的制动孔r1,为制动作用作好了准备。

2.第二段阶段局减作用以及制动作用

第一段局减作用使主活塞上下两侧迅速形成更大的压力差,此压力差能克服滑阀与滑阀座之间的摩擦阻力,推动主活塞带动节制阀、滑阀上移到上极限位,即制动位。第一段局减通路被滑阀切断,一段局减作用结束,第二段局减作用与制动作用同时产生。主活塞带动节制阀、滑阀上移到制动位后,沟通如下通路:

(1)第二段局减通路:

制动管压力空气→局减阀→制动缸,形成了制动管的第二段局减作用。由于制动作用也同时产生,该局减作用将制动管的压力空气(与副风缸压力空气一起)送人制动缸。制动缸压力获得初跃升,第二阶段局减作用与第一段局减作用一起提高了制动波速,有效地减轻了列车制动时的纵向冲动。当制缸压力达50~70 kPa时,局减活塞压缩局减阀弹簧,关闭局减阀套上径向孔z2,第二阶段局减压作结束。

(2)容积室充气:工作风缸压力空气→增压阀下部→容积室,使容积室增压。

(3)制动缸充气:容积室增压后,其空气压力推动均衡活塞上移,顶开均衡阀,副风缸压力空气→均衡阀口→制动缸,制动缸压力增大,本车制动力增大。

3.紧急阀作用 制动管施行常用制动减压时,紧急室压力空气经紧急活塞杆上端口、轴向缩孔Ⅲ向制动管逆流,紧急活塞处于“悬浮”状态,即紧急活塞杆上端脱离上阀盖,紧急活塞杆下端不接触放风阀,以保证常用制动的安定性。

(三)制动保压位

当制动管停止减压而保压时,主活塞上侧的制动管压力保压,由于作用部仍处于制动位,工作风缸继续向容积室充气,容积室压力上升,制动缸压力也随容积室压力上升而上升。工作风缸压力继续下降,即主活塞下侧工作风缸空气压力继续下降。当主活塞上下两侧空气压力接近平衡时,在主活塞及节制阀的自重及稳定弹簧伸张力作用下,主活塞带动节制阀下移,滑阀不动,主活塞杆上肩部与滑阀上端面接触而停止,形成了作用部的制动保压位。

1.容积室的保压作用:节制阀遮住滑阀背面的制动孔r1 ,切断工作风缸向容积室充气的通路,工作风缸停止了减压,容积室停止了增压,形成了容积室的保压作用。

2.制动缸的保压作用:容积室保压后,均衡活塞下侧也形成保压。副风缸经均衡阀口继续向制动缸充气,当制动缸压力上升到与均衡活塞下侧的容积室压力大致相等时,在均衡阀弹簧的弹力作用下,作用阀推作用活塞杆下移与作用阀座密贴,关闭了副风缸向制动缸充气的通路。形成制动缸保压状态。

3.自动补风作用: 当制动缸因漏泄等原因压力下降时,均衡活塞上侧的压力下降,均衡活塞两侧作用力失

去保压位的平衡,均衡活塞下侧的容积室压力推均衡活塞上移,重新顶开均衡阀使副风缸向制动缸充气。当制动缸压力恢复到与容积室压力的重新平衡,均衡阀再—次关闭,实现了制动力不衰减的性能。

在制动管减压量小于最大有效减压量时,制动保压后,操纵制动管减压,主活塞两侧形成压力差带动节制

阀克服稳定弹簧反力上移,又恢复了工作风缸向容积室充气,容积室增压导致制动缸增压。司机分阶段操纵制 动管减压、保压,则作用部控制容积室分阶段增压、保压,再通过均衡部控制动缸分阶段增压、保压的过程,称为阶段制动。

(四)紧急制动位 1.主阀作用

制动管紧急减压,除紧急增压阀作用外,主阀的作用与常用制动相似。当然,由于紧急时制动管减压速度极快,相应主阀各部动作也更加迅速。

紧急增压阀作用:紧急制动时,工作风缸经增压阀下部向容积室充气,当增压阀下侧的压力能克服增压阀上方制动管剩余压力、增压阀弹簧反力以及增压阀自重和移动阻力时,增压阀被推动上移,增压阀下部密封圈处于增压阀套径向孔上方位置,紧急增压阀呈开放状态。副风缸也开始经增压阀套径向孔f 5向容积室充气,实现了容积室增压,则均衡部控制制动缸实现了紧急制动增压作用。此时,工作风缸、副风缸、容积室、制动缸四个容器相互沟通。四容器压力最终达到相互平衡,制动缸压力较常用制动时最大压力增压10%~15%(受副风缸的容积大小影响)。2.紧急放风作用 制动管急剧减压,紧急活塞下方压力迅速下降,由于紧急室压力空气经缩孔Ⅲ向制动管逆流不及,在紧急活塞上、下两侧迅速形成较大压力差,紧急活塞克服安定弹簧反力下移,使紧急活塞杆下端口与放风阀接触,导致紧急室压力空气只能经缩孔Ⅲ、缩孔V向制动管逆流。由于缩孔V直径更小,使逆流速度更慢,造成紧急活塞两侧的压力差骤增,紧急活塞克服安定弹簧、放风阀弹簧的反力下移,紧急活塞杆顶开放风阀。制动管的压力空气经放风阀口排向大气,产生制动管紧急排气作用,提高紧急制动波速。放风阀开放后,紧急室的压力空气只能经缩孔V 逆流排向大气,在紧急室的压力作用下,大约15s时间内,放风阀一直处于开放状态。确保紧急制动停车后才能充气缓解,防止列车产生剧烈的纵向动力作用和断钩等事故的发生。

第二篇:铁路客专劳动竞赛总结

劳动竞赛总结

我大西铁路客运专线项目按照局工字[2010]126号文件《关于印发<“大干120天,完成产值55亿元”劳动竞赛实施方案>的通知》文件精神要求,开展了“大干120天”劳动竞赛活动,取得了阶段性的进展,现将劳动竞赛情况总结如下。

一、劳动竞赛情况

接到局关于进行劳动竞赛活动后,我部于6月2日召开了劳动竞赛动员大会,与下属各项目部签订了劳动竞赛保证书。紧接着各项目部也各自进行了劳动竞赛大动员,营造出了一种大干的气氛。各项目部通过统一部署,合理安排,优化配置,制定奖罚措施较好地完成了任务。

劳动竞赛活动期间(2010年5月26日—2010年9月25日),局里对我部下达了94000万元的劳动竞赛产值计划。我标段按照每月的产值任务,细化到每个项目部,较好得完成了产值计划。我部在劳动竞赛期间完成85626.3万元产值,占劳动竞赛计划完成产值的91.09%。

二、劳动竞赛经验总结

我部此次劳动竞赛中学到了不少经验,对于保证生产进度,控制生产质量,提高企业效益有一定的意义。

1、优先解决制约生产的前提条件,重点突破

兵马未动,粮草先行。我部认识到要完成劳动竞赛任务,必须解决好施工的前提条件。由于我施工管段穿越大量农村建筑群、跨越渭河、线路中有多处高压铁塔和高压电线,故必须先解决好征地拆迁工作和技术管理工作。在我部指挥长的高度重视下,各级领导、部门通力协作,对重难点地段的征地拆迁工作采用“重点出击、各个击破”的方针,为劳动竞赛提供了良好的前提条件。

2、技术管理工作保障生产顺利进行

技术管理工作贯穿于整个施工过程之中,只有做好技术管理工作才能保障施工顺利进行。我部在总工程师的领导下,各个部门予以通力配合,组织编制和完善了标段的指导性施组和各种施工技术方案,为施工提供了技术条件,制定了各种技术管理制度,使得施工中的技术工作有条不紊得进行。同时开展各项技术指导活动,包括进行实施性行施工组织的交底、进行总体技术交底、施工方案的研讨、图纸审核等。与设计院、监理单位充分接触,协助解决现场存在的技术问题,如桩基钻进过程中卡钻、声测管被堵等,尽最大可能续短处理时间,以确保现场连续施工。组织开展各项QC活动,根据本标段渭洛河特大桥桩基础主要穿越第四系冲、洪积成因的黄土、粘性土、粉土等地层的地质特点,桩基础宜多采用旋挖钻机施工,并选用的新型制浆聚合物材料改进泥浆护壁传统工艺,在原孔造浆,减少了造浆过程,缩短了清孔时间,大大提高了工效。

3、充分利用大西公司信息化优势

信息化能促进生产效率,我部充分利用了信息化系统的优势。根据大西公司关于推行标准化管理的要求,要在施工过程中实现信息化,将信息技术、自动化技术、现代管理技术与施工工艺、工法技术相结合,改善项目建设、设计、咨询、施工、监理、外方质量代表等各管理层面和生产各个环节,提高生产效率、工程质量和创新能力,降低消耗,带动设计方案优化,施工工具、工艺、工法技术的创新、项目建设管理理念、方式、方法、模式的创新,以及参建各方间协作关系的创新。我标段成立了信息化领导小组,明确了各部门在实现信息化过程中的职责,开展了各项信息化工作。安装了工程信息化软件系统、物资信息化软件系统、试验信息化软件系统、计合信息化软件系统四大部门信息化软件系统,同时安装了6套拌合站视频监控系统,2套梁场视频监控系统。日常的信息化工作,主要体现在信息化系统的录入。我标段将每日的施工进度,物资材料进场情况,各项试验情况以及验工计价情况及时准确的录入对应的信息化系统中。各级领导通过信息化系统对施工情况能够第一时间进行掌握,及时处理问题,保证了施工的顺利进行。

4、抓住机遇合理安排,形成全员参与会战氛围,掀起施工会战高潮,确保了会战目标的实现。

一百二十天大战动员会后,我部结合实际,认真分析了百日会战的形势,周密地制定了总体计划安排,成立了以指挥长为首的百日会战领导组,制定了安全、质量及进度的保证措施和方法。

在安全生产施工控制方面项目部组织成立了由指挥部、项目部、施工队、作业班组四级安全网;完善安全技术交底制度并确保落实,使每一道工序、每个分项工程都有安全记录;在各施工作业工点设置专职安全员,确保技术权威、安全到位、质量放心。大家都知道安全责任重于泰山,安全就是效益,形成了没有安全员或责任人在场下不准进行施工的管理模式。

在质量控制方面组织项目部建立难题攻关小组;严格要求技术人员对每道工序都按设计和规范进行质量检验和验收;加大了质量奖罚制度的力度;同时将现有较强组织能力、业务水平高的管理人员充实到生产一线。分别担任起生产一线的工班长和安全、质量监督员等重要工作岗位上,对加强质量管理起到很大的作用。

在工期保证措施及控制方面参战各项目部精心组织筹划,按照任务计划,倒排工期,把百日会战分解为了“40天攻坚战”,“40天大会战”,和“40天大决战”,并加强资源配置,优选上场的施工队伍和机械设备,加大宣传力度,要求大家今天的任务一定要完,不得拖欠,如遇特殊情况情况没有完成,在短时间内一定补上。同时加强对各施工作业队伍人员的考核,对业务水平不满足施工要求的一律换岗,力争做到了谁负责的事情,谁就能完全处理,没有遗留问题,一次成型,避免了返工,节省了时间,确保了施工进度。

5、按章操作,奖惩分明,形成人人争当先进,争当尖兵的浓烈责任意识

百日会战中,指挥部拿出专项资金作为百天会战的奖励资金。对于每天坚守在施工现场,在百日会战中的工作突出人员进行了奖励。对违反劳动纪律,造成负面影响的人和事马上进行罚款。奖罚制度的开展,大大地促进了干部职工的工作积极性,从而提高了工效,为确保本次会战的成功奠定了基础。

通过指挥部领导班子的运筹帷幄及全体员工的积极努力,在业主和监理单位的指导和支持下,我标段在本次会战期间在安全、质量、进度控制方面都有很大的进步。但是与各兄弟单位相比还存在很多不足之处,以后还要向各兄弟单位多多学习,弥补自身的不足,为保质保量地完成剩余施工任务奠定基础。我们有信心在全体员工的共同努力下,在业主和两级监理指导支持下,在下次会战中再创佳绩。

6、加强安全质量管理,保证生产顺利进行

为加强指挥部安全质量管理组织工作,指挥部成立由指挥部指挥长担任管理小组组长,各部门、各项目部主要负责人为组员的安全质量管理领导小组,负责全标段的安全质量管理工作。建立完善的安全质量管理体系,确保施工过程中安全质量管理工作的有序进行。根据我标段施工实际情况,建立完善了安全质量管理制度,共建立安全管理制度16项,质量管理制度15项。为我标段的安全质量管理工作提供制度保证。

为提高现场安全质量管理人员管理水平,指挥部联系相关单位对我标段安全质量管理人员进行培训取证,共培训安全员56人,质量员53人;联系铁道部科学研究院继续教育培训中心对83名主要技术管理人员进行客运专线铁路施工技术培训,并取得上岗证书。指挥部根据现场施工进展情况,编制安全质量教育培训计划,并按照培训计划定期对项目部主要管理人员进行安全质量培训,并组织考核,对考核不合格的人员组织补考,对补考仍不合格的人员对其岗位进行调整,以此激励各管理人员学习岗位技能的热情。

指挥部领导各分管领导、各部门定期、不定期组织对现场进行安全质量检查,将管理关口前移,紧盯施工现场。

为加强关键工序安全质量管理,我标段根据大西公司要求制定关键岗位干部盯岗管理办法,每月月初各管理人员根据本月施工生产计划制定本月的盯岗计划;并根据施工实际情况,在关键工序施工过程中确保有管理人员在现场对施工质量安全进行盯控,以确保关键工序施工的安全质量。

7、党建与生产互动,充分发挥党员的先锋模范作用

会战期间,把党建工作和施工生产同部署、同落实,使党建工作和施工生产形成互动。在本次施工会战中,全体党员为广大参战员工做出了榜样,如:雨多路泞,材料无法进场,作业队的党员们冒雨铺垫道路;负责桥梁方面的技术方面的党员干部坚持跟班作业、现场全过程监督、指导;会战期间机械设备修理人员相对不足,各项目部懂机械维修的几位党员干部主动请缨配合抢修;坚持在施工现场,层层把关,通过发挥党员的模范先锋作用,为大战掀起高潮注入了活力。

三、结束语

劳动竞赛充分的调动了各职工的积极性,促进了生产,提高了企业的效益。我部将会继续保持生产势头,对剩余施工任务进行认真梳理,借鉴此次劳动竞赛的先进经验,同时改进不足的地方。改进思想、认识方面的不足,努力改进缺点,保持优势,时刻有一种如履薄冰的忧患意识。组织学习参观。借鉴兄弟单位关于劳动竞赛的成功经验,取为己用。定期考核,对所属各项目部进行考核评比,表现突出的项目部和个人给予表扬奖励,表现差的项目部和个人给予批评和处罚。最后,我部将为把大西铁路建设成为“优质、平安、绿色、和谐”的客运专线,为局在大西客专建设中树立丰碑而不懈努力。

第三篇:铁路工程施工技术总结

铁路工程施工技术总结

**铁路工程施工技术总结

一、工程概况

我队所承建管段起点里程dk70+000,终点里程dk72+600,含长链×××米,线路全长2.91正线公里。管段内共有大桥一座:为dk71+022.24-32m梁+1-48m钢梁跨泰薛公路大桥,全长192.×××米;中桥三座:分别为dk71+7091-32m梁西朱尹中桥,全长45.×××米,dk72+028.363-24m梁马兰河中桥,全长84.×××米,dk72+3902-20m梁+2-12m梁后松园一号中桥,全长76.×××米;涵洞八座:其中矩形涵五座,框构涵一座,盖板涵两座,共计186.×××米。路基填方24.×××万立方米,最大填土高度7.×××米。

本段所经地区属南温带亚湿润季风气候,四季分明,降水集中,地形较为平坦。线路与省道泰薛公路交叉,并有许多乡村公路与线路交叉,交通便利。线路经过地段地下水和地表水丰富,河流较多,沿线村庄较多,电力供应充足。我队在施工时予以充分利用这一有利条件。线路沿线、砂、石等地材产地分布较多,材料质量符合要求,运输条件便利。

二、总体施工组织及规划实施

我队在承接施工任务后,马上由公司一位副总带领有关部门人员于2001年11月10日对我队胶新线管段进行施工调查,调查完毕后,精心编写施工组织设计,并按照施组安排。组织精干队伍,调迁机械设备,于2001年11月15日开工,2003年8月31日顺利完成验交。

1、工程实施指导原则(1)施工技术指导思想概括本段工程特点,我队严格执行设计方案,加强施工技术管理,准确掌握技术标准,合理安排阶段工期,采取措施,减少施工干扰。并组织全体技术人员认真审核设计图纸,吃透设计精神,编制施工过程作业指导书。在复核制的原则下详细进行技术交底,现场施工完全在施工技术部门的指导控制下进行。

(2)施工管理指导原则我队施工管理的指导原则是:“安全保工期、优质创信誉,管理出效益、全面争第一,”其反映在施工过程中的实质工作表现是:突出一个“快”字,狠抓一个“实”字,立足一个“先”字,确保一个“环”字。

2、现场管理模式,队伍安排。

根据本管段的施工环境及工程特点,现场施工管理采用

队、各专职部门、工区三级管理模式。队长为决策层,各专职部门为管理层,工区为作业层。根据上述模式,本管段由两个土石方工区,两个桥涵工区,一个线路工区,六个路基附属工区承担,详见后附组织机构图。

3、临时工程(1)临时用水:本地区地下水极其丰富,距地表仅两米,可直接饮用。满足工地生活及生产需要。

(2)临时用电:本地区电网发达,可接线用于生活及生产,并同时配备3台50kw发电机。

(3)临时便道本地区路网发达,施工场地均有乡间道(宽×××米,泥石路面)与泰薛公路相接。基本能满足施工调迁及施工期间材料运输的要求。同时在路基施工时,在线路两侧征地范围内,我队自行修建施工便道,以满足路基机械化施工要求。

(4)临时施工驻地我队临时驻地设在箭口水利站内,土方及桥涵施工队伍均在施工现场搭建临时房屋及租用当地民房。

4、材料采购及运输钢筋:由济南局(业主)统一定购及运输。

水泥:“山铝”牌由济南局统一定购及运输。

中砂:采用小潘庄沙厂中砂,距工地18km,采用汽车运输。

碎石:采用沂水石厂碎石,为石灰石,巨工地33km,采用汽车运输。

5、机械设备配置表机械设备名称单位规格型号数量备注挖掘机台神户制钢1台卡特2401台日立ex2001装载机台zl501自卸车台东尼12t8台解放15t8推土机台鞍山1203压路机台ca14b2搅拌机台js500强制式2发电机台50kw2台20kw2钢筋切割机台gd40a2钢筋弯曲机台gw40-12电焊机台bx1-30024kva2台sbx2-30024kva2台bx3-30024kva2卷扬机台jimw51台tk161灰浆泵台hb-31

三、施工进度安排及保证措施

1、工期目标本管段于2001年11月15日开工,因按业主要求,施工及验交开通日期由2004年1月31日提前到2003年8月31日,工期提前整整五个月。

2、进度安排主要项目工程进度如下:路基工程:2001年11月26日~2002年10月30日跨泰薛公路大桥:2002年5月19日~2003年3月26日西朱尹中桥:2001年12月20日~2002年9月25日马兰河中桥:2001年12月20日~2002年7月30日后松园1号中桥:2001年12月5日~2002年8月26日涵洞:2001年12月15日~2002年9月28日

3、工期保证措施(1)组建强有力的指挥机构。

(2)编制科学,严密的实施性施工组织设计,制定科学的施工方案,采用先进施工方法和合理工艺流程,按网络计划组织施工阶段性工期目标,施工计划合理安排并留有调整余地。

(3)配备性能先进,状况良好的机械设备。

(4)供应物资及时,确保工程施工持续正常进行。

(5)合理运筹资金,加强调控能力,确保工程施工正常运转。

(6)充分利用施工黄金季节,实行倒班作业。

(7)制定切实可行的安全措施。

(8)实行目标管理,奖罚分明。

(9)协调搞好与当地政府及人民的关系,排除施工干扰。

四、征地及拆迁

我管段内征地及拆迁工作由队部一名副队长专门负责。主要由局指来组织协调,因当地政府大力支持此项工作进行较为顺利。

五、路地共建

我队自进驻施工管段后,由一名副队长专门负责,积极与当地政府部门及线路所穿越的各个村庄负责人进行接洽。本着“互利、互助”的原则协调工作。既保证工程的正常施工,又避免影响到当地人民正常的生产、生活。发扬中铁三局的优良传统,利用现有机械设备,为线路所穿越的四个乡村修桥,修路。以及修建一些水利设施。受到当地村民的称赞及感谢。

六、施工工艺及方法

本段工程施工工艺简单,除泰薛公路大桥48m钢梁外,技术难度不大,按常规方法施工即可。

1、路基工程我管段内路基均为路堤,填筑工艺严格按照《铁路路基施工规范》及由技术部门编制的路基工程施工过程作业指导书进行。填土压实工艺

流程分为四区段,八流程分层填筑施工。四区段是:填土→平整→碾压→检验;八流程是:施工准备测量、放线→基底处理→分层填筑→铺摊平整→碾压夯实→检验签证→路面整形→边坡修整。

压路机司机根据密实标准,填土厚度,按试验人员提供的控制遍数进行压实。

2、桥涵工程为确保桥涵工程质量,混凝土拌制全部采用电子计量。由js500强制式搅拌机拌制。为确保桥梁墩台内实外美。我队加大资金投入桥梁模板全部采用定型,整体式模板。模板拼装前,对模板进行打磨、清洁、涂油。为防止污染,涂油后即覆盖塑料薄膜,边浇筑边清除塑料薄膜。模板采用脚手架支护外围,采用工字钢加肋,打眼穿螺栓加固,模板内无拉筋。墩身钉帽一次浇筑成型。由试验人员根据试验室下发的砼施工配合比,在浇筑混凝土

前先制做几组试块,根据现场粗细骨料情况,选取最佳方案,砼浇筑完毕后,覆盖塑料薄膜养护并安排专人定时洒水养生,钢梁拼装架设详见后附论文。

3、路基附属工程附属浆砌采用挤浆法分层、分段砌筑,砌缝砂浆密实、饱满,石料应互相咬搭、交错,砌体砌筑完毕时及时覆盖,洒水养生。

七、质量目标、质量保证体系及措施

1、质量目标确保全部工程达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准。确保全线达“部优”,创“国优”等管理目标的实现。

2、质量保证体系本段质量保证体系按照iso9002;1994idtgb/t19002-1994《质量保证体系—生产、安装和服务的质量保证模式》标准,建立、保持决策层、管理层、作业层三级职责,权限明确的质量保证体系,实施项目质量体系工作。

3、质量保证措施(1)持续保持质量保证体系的有效运行,对参加施工的全体人员进行教育培训和技术考核,坚持持证上岗制度。做到各级领导、业务部门现场指挥,作业班组质量责任明确、考核奖罚明确,充分调动全体职工的创优积极性。

(2)坚持质量工作一票否决制,强化质量意识,深入贯彻落实“百年大计,质量第一”的方针,把创优工作贯穿到施工生产的全过程。

(3)加强与建设、监理、设计单位的密切配合,主动听取监理工程师的意见,实现“四位一体”联合创优的质量工作格局。

(4)健全内部检查制度,实行施工技术部门管理,质量检查部门监控的监管分立机制。

(5)完善激励机制的约束手段,定期评比,奖优罚烈,运用经济杠杆,确保工程质量。

(6)针对我队管段内跨泰薛公路大桥48m钢梁拼装架设成立qc小组。针对钢梁拼装架设中的施工难度及施工条件开展qc小组活动,进行科技攻关,对架设方案进行研讨比选,同时向其它单位学习借鉴,最终采取墩梁式膺架法法架设,在钢梁拼装架设过程中相应地进行了十余次的qc小组活动,解决施工中不断发现的问题,在安全保质的前提下成功地完成施工任务,节约了大量的施工成本,提高施工效率,取得了一定的经济效益及社会效应。

八、安全目标、安全保证体系及措施

1、安全目标认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,以“安全为了生产,生产必须安全”为指导,严格按照技术操作规程和安全规则组织施工。本段的安全目标是:无人身重伤及以上事故;年负伤频率低于12‰;无等级火警事故;无机械及行车事故;确保工程列车和运输安全;确保施工区域内公路、河道畅通和安全;这一目标已经顺利实现。

2、安全保证体系为实现上述目标,在立以队长为第一责任者的安全生产组织机构,自上而下形成安全生产监督保证体系,对施工生产实施全过程安全监控,对施工生产全过程和安全负全面责任。(详见附“安全体系组织机构图”)

3、安全保证措施(1)严格执行国家、铁道部、济南铁路局关于安全生产的规定健全制度,完善措施,确保施工区域内人员和设施的安全。

(2)实行安全风险抵压金制度,将各级领导及个人收入与安全生产挂钩,激发职工生产积极性,保证工程施工安全有序进行。

(3)开展安全教育,上岗前,由单位领导负责组织全体人员认真学习有关施工安全规则和安全技术操作规程,提高全员安全生产意识。特殊工种进行岗前培训,持证上岗。

(4)实行各项安全生产岗位责任制,明确责任,把安全工作落实到每个人。

(5)在完善实施性施工组织设计的同时,编制详细的安全操作规程、细则,制订切实可行的安全技术措施,经有关部门审核后遵照执行。

(6)施工现场做到布局合理,场地平整,道路畅通,机械设备安置稳固,材料堆放整齐,用电设施安装触电保护器,为安全生产创造良好的环境。施工现场设醒目的安全标语和安全

警示标志,提示工人注意安全,施工便道边坡稳定,并做好必要防护。

(7)施工用脚手架、模板、钢架、支架等重结构经设计核算,保证有足够的强度和安全系数。

(8)所有机具设备的操作人员均经过严格培训,持证上岗,并严格遵守操作规程,严禁违章作业。

(9)高空作业按规定配带安全帽,拴系安全带,挂安全网,脚手架搭设牢固稳定,提升设备严禁乘人。

(10)施工所用机械设备、材料存放避免侵入公路路面。占用公路路面,事先与交通管理部门取得联系,征得同意,办好有关手续后占用,占用路面地点前后按规定设置警告牌及夜间警示灯。

(11)施工中,进度与安全发生矛盾时,坚决服从安全,施行安全检查一票否决制,杜绝安全事故的发生。

以上为我队在胶新线工程中施工技术的总结,自2001年11月15日开工到2003年8月31日验交,历时一年零九个月,终于安全优质地完成了胶新线我队管段内的施工生产任务,为集团公司交上了一份满意的答卷。

第四篇:铁路技术业务学习总结

2014年第四季度技术业务学习总结

在本季度的工作中,综合检修天窗全部无缺勤参加,不但认真完成包保设备的检修,还完成了工区安排的防护和值班任务。综合天窗检修包保设备过程中,按标准化作业程序,参考《维规》技术标准,对设备的机械特性和电气特性认真调节,使其达到技术标准。对所包保白音哈尔站7/9#道岔,包保轨道电路(1-7DG⊙⊕)、(9DG⊙⊕)、(7DG⊙⊕)、(7DG1⊕),(1G⊕),(2G⊕),(3G⊕),电缆盒2个,白音哈尔,乌兰花站内全部矮型信号机。对不熟悉的设备检修时我更加细心,又因为进入冬季,设备容易因温度原因出现故障,机构螺丝紧固,接点擦拭,重点部位注油,电动转辙机摩流调整等细节问题我都逐一检修完好。

在检修工作当中,首先要抓好安全。我严格按照检修作业程序进行检修工作,并做好人身安全防护。在参加检修和担当防护时,我认真对设备问题分析,找出根本原因,把每个数据,每个标准都调在标准范围之内。在每次检修前我都首先检查工具、仪器、仪表工作是否齐全,正常。在担当防护员时,防护马甲,袖标,口哨,对讲机一样都不能缺少。调阅期间发现了多起道岔曲线不良并及时处理,11月18日我调阅时发现乌兰花站2G电压过高,立即通知工长,在当周的巡视天窗里处理了这起安全隐患。

在完成工作任务的同时,作为通讯员我还积极撰写网评文章,以自己现场一线的角度报道铁路现场的情况,为我段宣传工作尽心尽力!为了帮助工区保持先进集体和为我们集体创造良好的工作、生活环境,我主动帮助工区完成班组管理工作,每天打扫卫生,火炉加煤、倒灰,我都抢着干,为我们工区和谐气氛出自己的一份力。

通过本季度的现场检修锻炼和理论学习,我的业务技术水平和工作能力又有了很大的提高。在工作当中,一方面积极培养自己认真、负责的工作态度,同时,积极学习相关的理论知识,将实际操作与理论知识相结合。我坚信,只要自己坚持和努力,在不久的将来,我肯定会成为一名优秀的铁路工人。

2014年12月20日

第五篇:铁路技术总结(信号)(范文)

技术工作总结

我是电务段调度指挥中心TDCS调度;自1999年参加铁路工作以来,经历了几次工作变动,干过列车员,制动员、信号工,从2006年至2016年11月,我一直工作在电务段,信号工区从事值班故障处理工作,2016年11月调入电务段TDCS,从事TDCS值班工作,2017年1月调入电务段调度指挥中心,任TDCS调度,信号设备值班故障处理这条繁重而又艰苦的工作岗位上,长达10年,在这一工作岗位上,我亲身经历了电务信号设备的大改造-----6502电气集中联锁改微机联锁。

刚参加工作的我,勤奋好学,热爱本职工作。2008年被评为段先进生产工作者,这更加坚定了我钻研业务的信念,很快成为了一名骨干人员,2009参加了技术表演赛,使我对电气集中设备有了初步的了解,经过一段时间的学习,于是倡导利用中修机会整理配线合理化,美观化。标准化。在上级领导的支持下,于2009年我制作了内“轨道电路”“信号点灯单元电路”故障处理便携式演示台,演示台不但加快了轨道电路故障处理学习,更方便了维修演示,线色分明。得到了领导的赞赏。

凭借着我刻苦的学习和向资深师傅们的请教,现在已能熟练解决维修和生产中遇到的诸多难题。自2009年担任

值班工作以来,处理了多次故障,下面例举俩个事例,如2011年8月的一天,我正要去工区值班,客车走到站外时,就接到值班的人员打来电话,说X道发车后遗留红光带,我就边分析边指挥:我先让他测量送电端,结果有220V,我让他再测轨面电压,轨面电压也正常;我让他继续往下测,结果测出受端二次有电压,一次没有电压;这时我对故障原因有了初步判断,正好列车已经进入车站,我立刻下车进入机械室内把BG50备用变压器拿上赶扑现场,我再次用万用表确认,当时I次线圈是连接2、3端子,使用1、4端子。用万用表一测,结果是变压器的I次2、4线圈断线,立即更换变压器,恢复设备正常使用。通过这次故障的处理对轨道电路原理有了更深刻的理解。还有一个事例是在2012年的6月在天窗检修道岔时,室内操纵,室外调整摩擦电流,当道岔转换到第三次时,由定位向反位转换,当道岔转换到“四开”位置时,反位启动保险熔断,道岔无表示,往定位操纵时,道岔能够转换到定位而且有表示。当更换完反位启动保险后,再次向反位操纵时,反位保险又熔断,道岔四开位置,这时我让室内把道岔转回定位,室内往定位操纵时,定位保险熔断无表示。当室内把保险更换完后又一次向定位转换时,道岔转到定位而且有表示。这时,我判定启动电路混线造成,就把道岔的A、B机的插接器拔开,让室内转换道岔,反位启动保险任然熔断,又从分线盘把道岔,2#、4#、6#电

缆甩开,让室内配合人员继续转换道岔,这时保险不在熔断,确定室外电缆混线,经查找4#、6#电缆混线,更换备用电缆后,设备恢复正常。工人们有些不解,为什么定反位保险都熔断?之后我把道岔电路结合现场情况给他们一讲,结果大伙全明白了,通过这件故障的处理,也让工友们学到了新知识,增添了他们学习业务的兴趣。正是因为这样的工作态度和工作热情,工作10多年来,在自己身上没有因为自己工作失误发生过一件责任事故。

综上所述,我多年来在思想上始终和上级保持一致,从不计较个人得失,即使作出一点贡献也是与领导的培养和教导分不开的。同时本人工作上还存在一定的差距,在今后的工作中我将继续钻研专业技术知识,不懈攀登技术高峰,提高操作经验水平,为我局的安全生产做出更大的贡献。

2017年6月

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