2013年首端总结

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第一篇:2013年首端总结

下寺管理所首端站2013工作总结按照2013年公司与下寺管理所签订的工作目标责任书中的要求,下寺管理所首端站紧紧围绕2013年下寺管理所工作计划,制定首段站的工作目标,通过首段站全体职员的共同努力,圆满的完成了本年度工作计划及领导交办的各项任务,现将各方面工作汇报如下:

一、各项数据统计

2013年以公司年初提出的厉行节约,反对浪费为管理目标,确保安全、稳定供水,科学添加降浊及净水药物。

在今年降雨量增强,来水浊度增加的情况下,首端站员工同心协力,积极应对,没有让一滴不达标的水进入供水管道。

二、维护改造

(一)2013年完成设备、设施维护保养工作:

1、更换沉砂池拦污浮漂10道

2、更换导流墙拦污网

3、对沉砂池加药箱、加氯设备的维护改造

4、以及对各种设备检修并及时清除安全隐患。

(二)改进使用降浊药物的方法

2012年7.21强降雨过后,拒马河来水浊度一直在2.5 ntu至8 ntu之间,长期的水质超标,降浊剂的使用极大的增加了京燕公司供水成本。为了应对这种情况,首端站员工张志超对降浊剂投放计量实验性的进行一次次优化,在原基础用量上节省20%-30%,使用最少的降浊剂发挥最大的效用。

(三)完成对加氯间的改造

对加氯间管线及水泵进行更换和维护,保障加氯间的正常运行,确保公司供水水质符合标准。

三、供水安全

(一)进入汛期,做好准备工作

为了更好的为汛期安全供水打实坚实的基础,我们制定了有效的防汛预案,严格的巡视制度并储备了充足的降浊药物,积极和有关部门沟通,确保能够及时的发现水质变化并提前做好降浊处理准备工作。

(二)保障公司供水水质安全

由于京燕公司主管线漏水,需要停水维修,公司调度部门将胜天渠取水口关闭。通过各单位的通力协作,10月28日恢复供水,在下寺所所长的带领下,全站员工和所内其他员工一起坚守

在工作岗位 5天,恢复供水后,来水水质浑浊,首端站员工连续24小时不间断清理渠道杂物、添加降浊药剂,以保障公司供水水质达标。事后将观察水质及来水安全的鱼缸移至工作室内,以便于我们随时观察水质情况,保障公司供水安全。

(三)面对冬输挑战,迎难而上

1、冬输期间,首段站员工每天顶着刺骨的寒风,定时对辖区内各项数据进行观测并及时上报至监控调度中心,确保冬季输水数据及时、有效。

2、首端员工与工程管护班共同在出水口新架设一台吹冰泵,并对导流墙内吹冰泵进行了检修,确保每一台吹冰泵都能在冬输期间正常运行,保障冬输期间安全稳定供水。

四、完善制度,加强学习

(一)对首段站各项规章制度进行修订完善,并组织员工学习,使员工能将各项制度运用到实际工作中去,从而进一步提高员工的工作效率。

(二)为保障汛期及冬输两个重要时期的供水安全,组织员工认真学习了公司下发的生产、生活安全保障方案,提高员工在遇到突发事件时的应变能力。

五、强化安全生产

(一)定期召开安全生产会议,提高员工的安全意识。对于工作中发现的安全隐患及时进行处理,切不可麻痹大意。

(二)加大巡视力度,定期对辖区内设备、设施进行巡视检

查,确保及时发现问题,及时解决。

2014年工作重点

2014年,我们将总结工作经验、吸取教训,围绕下寺管理所中心工作,完成以下主要工作:

一、完善首段站各项规章制度,落实岗位职责,做到有理可据,有章可循。

二、修订完善防汛预案、冬输预案、应急抢险预案等各项预案,形成全方位的预案体系。

三、加大培训力度,使员工对辖区内设备、设施有更深入的了解,工作中能够得心应手。

四、学习公司各项规章制度,严格遵守公司工作纪律、请假制度,落实责任追究。

第二篇:抗滑桩首件总结

杭州至黄山铁路先期开工段1标3分部

抗滑桩锁口施工首件施工总结

抗滑桩锁口施工首件施工总结

一、工程概况:

起讫里程:圭川溪隧道出口DK201+753~DK201+768右侧锚固桩。DK201+753~DK201+768右侧设锚固桩,4根桩,桩间距(中-中)为5米,桩身均采用C35钢筋混凝土现浇。

I型桩4根,桩截面2.5m(宽)×2.25m(厚)矩形桩,①号桩长18.0m,②③号桩长24,④号桩长33m。桩护壁采用C15钢筋混凝土,厚0.3m,节长1.0m,土石分界和滑动面处不能分节。锁口长1.2m,露出地面0.2m,锁口与护壁配套设臵。

二、首件工程施工:

2.1现场及准备情况报告 ①人员及现场的准备

有关抗滑桩施工的现场管理人员、桥梁工程师、专业技术人员、技术工人和操作人员等均已到位。由项目总工程师负责向技术员和施工员进行技术交底,并组织全体施工人员学习熟悉施工图纸、技术规范,做到人人懂施工、懂技术。

在全面熟悉设计文件的基础上,进行了现场核对和施工调查。墩柱施工定型模板及配套机械设备已进场,满足施工要求。2.2首项工程的选择及施工目的

计划圭川溪隧道出口右侧1#桩,作为抗滑桩锁口施工的首件工程。

通过首项工程施工,验证抗滑桩定型模板拼缝的平整度、密实性,抗滑桩砼的性能、施工方案和施工工艺的合理性,通过现场操作总结经验、优化施工方案、改进施工工艺,指导后续大批量施工。杭州至黄山铁路先期开工段1标3分部

抗滑桩锁口施工首件施工总结

三、抗滑桩施工方法

3.1、工艺原理

抗滑桩锁口采用组合钢模板,现场拼装;操作平台采用袋装泥土搭设;混凝土由集中拌和站拌和,混凝土运输车运至工地,吊车、漏斗入模,插入式捣固器捣固。

3.2、施工工艺流程 施工工艺流程:

平整场地→桩位放样→锁扣施工→首次孔桩开挖0.5m深→护臂钢筋、模板安装→护臂混凝土浇筑→孔桩开挖1m→护臂混凝土循环施工→孔桩检测→孔内钢筋帮扎、固定→安设串桶→浇筑抗滑桩混凝土→结束。

每一项施工工序必须进行,班组自检、报质检工程师、报现场监理工程师检查,检查合格后进行下道工序施工。

3.3施工准备

(1)先按设计图纸要求放出桩背坡度宽度、坡率及平台位臵,用挖掘机机配合人工风镐对该段边坡进行开挖、防护。

(2)挖至桩顶平台时,对抗滑桩场地进行平整,定出桩准备抗滑桩开挖。

3.4人工挖孔及护壁施工

①测量定位:施工人员必须按图施工,测量组根据图纸要求现场测放轴线,放出所有的桩位,同时做好各轴线的控制桩,桩位的放样允许偏差为10mm。经监理复核验收并办理有关手续后,方可进行开挖。

②标定中点:挖孔前,以放好的桩位中心点向桩的四周按轴线方向,引出桩心控制点,待第一节护壁浇筑好后,将下中心控制点标定杭州至黄山铁路先期开工段1标3分部

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在护壁上,以后每放一节都用大线锤吊中,找桩中心及轴线控制点,在挖桩工作面定出桩轴线,确保桩径不小于设计要求,桩轴线偏差不大于规范值;每浇完三节护壁,需校核垂直度一次,垂直度偏差小于0.5%。并做好记录。

③挖桩:表层堆积土用短柄铁锹锄头挖土施工;进入砂岩层用风镐施工;如遇坚石风镐难以施工的,采用弱爆破施工。

④运输:每孔桩原地面挖下150cm后,即在桩孔上架立垂直运输支架,用电动葫芦或卷扬机作为运土设备。

⑤护壁施工:护壁砼采用人工浇筑,人工捣实的方法。塌落度控制在80~100mm。原地面下第一节灌注锁口,其下挖深1m就灌注C30钢筋砼护壁一节,往下施工以每一节为一施工循环。每节高度划分,桩长10m以上0.5m浇筑一次,10m以下1m浇筑一次,护壁厚度划分桩长10m以上50cm,桩长10m以下30cm。在节与节之间连接钢筋,入下节不少于25cm,以提高护壁的整体性。护壁模板采用拆上节,支下节重复周转使用,模板之间用卡具、扣件连接固定,在上下端各设一道角钢内圈做为内侧支撑。护壁砼灌注8小时后才可进行拆模工作。

⑥夜间施工时要保证用电,施工场地周围架好照明灯,孔内照明用电采用36V安全电压,孔内照明灯泡用专用灯罩防护,防止其碰撞时破裂。

⑦第一节锁口钢筋砼高出原地面50cm,孔口上搭防护棚,孔口周围设防护栏,挖排水沟。

⑧检查:成孔后对桩身尺寸、孔底标高、桩位中线、井壁垂直度进行全面测定,作好施工记录。经监理及有关质检人员共同逐孔检查鉴定,符合设计要求后,办理好隐蔽工程验收,再制作、吊放钢筋笼、浇筑砼。杭州至黄山铁路先期开工段1标3分部

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3.5 终孔检查处理

挖孔达到设计标高后,应进行孔底处理。必须做到平整,无松碴、污泥及沉碴等软层。嵌入岩层深度应符合设计要求。开挖过程中应经常检查了解地质情况,如与设计资料不符,应提出变更设计。

3.6钢筋笼制作

①施工前确保使用的设备机具状态良好,原材钢筋材料必须有质保书和试验报告,按技术交底图纸进行钢筋加工。

②钢筋加工时主筋搭接位臵应错开,在35d且不小于500mm,范围内接头数目不得超过总受力钢筋面积的50%。主筋焊接必须保证搭接长度Φ18钢筋焊接长度10d(18cm)Φ28钢筋焊接长度10d(28cm)。纵向主筋在桩顶以下2m内不设接头。在护壁上间隔2m设臵钢筋支点,与钢筋笼进行焊接,用以稳定钢筋笼。

③箍筋与主筋间采用绑扎丝全部进行绑扎,绑扎要牢固,适当加以点焊。

④根据工期安排及现场实际情况,采用孔内人工绑扎钢筋,钢筋数量、规格、尺寸及绑扎等按设计及规范施工,施工完毕后报请监理单位验收,待验收合格后方可进行砼灌注。

⑤钢筋在加工场地加工好后用人工搬运、安放至孔内,由钢筋工按设计图定好钢筋位臵,控制各钢筋间距、数量及长度,绑好保护层垫块。然后进行绑扎焊接,成型后采取有效措施固定好钢筋笼,在同一圈用3~5个300~500mm长Φ18钢筋一端焊接在加力筋上,一端顶在护壁上,以防钢筋笼在灌注砼过程中发生位臵偏移现象。杭州至黄山铁路先期开工段1标3分部

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3.7桩芯砼浇灌

①严格按设计要求施工,挖至设计标高桩基成孔后,认真清理浮渣,抽净积水,经自检合格后请监理单位下孔验收桩孔几何尺寸,验收合格后方可灌注桩芯砼。

②桩芯砼浇灌前,落实现场各作业班组、质检员、值班人员职责,并作好桩芯砼浇灌记录。

③浇灌作业前认真检查机具工作状态良好,所用材料符合要求,搅拌班组配合比交底明确。

④桩孔中有水时应用水泵排干;灌注时根据地下渗水的情况确定砼的塌落度,如地下涌水量较大,应采用集中投料,灌注前先投水泥50~100公斤,如浮浆的厚度超过0.4米,应用水泵将浮浆抽掉。

⑤浇灌过程中,振动棒振点间距0.4~0.5m,每点振捣时间不少于20秒,振动棒插入砼面不小于1米,桩身部分每1.2米振捣一次。振捣程度以砼面不再明显沉落和无气泡溢出为限。振捣由专业人员穿、戴好安全品并有二人在孔口护送下孔进行振捣。

⑥浇灌过程中,经常用尺量测砼高度来计算砼面上升高度及时振捣,接近桩顶标高时,认真测浮浆厚度,并做到实际浇灌砼面不产生负误差。桩芯砼浇灌过程中,认真做好砼搅拌及浇灌记录。

⑦每桩芯必须连续浇灌完成,灌桩芯砼时,做好砼试块,认真养护,达到龄期后送检。杭州至黄山铁路先期开工段1标3分部

抗滑桩锁口施工首件施工总结

四、首件成品检查情况

抗滑桩锁口首件工程拆模后,经检测各项指标符合要求,模板拼缝平整,无明显漏浆情况,表面无明显气泡,颜色一致,锁口周长满足设计要求。

五、质量改进措施

1、混凝土搅拌塌落度尽量控制需要调整得小一些,以满足施工振捣要求为度,避免墩柱产生水纹,影响外观质量。

2、混凝土振捣间距严格按要求振捣,当振动完毕需变换振捣器在混凝土拌和物中的水平位臵时,应边振动边竖向缓慢提出振捣器,不得将振捣器放在拌和物内平拖。不得用振捣器驱赶混凝土。

3、应避免碰撞模板、钢筋及其它预埋部件。

4、每一振点的振捣延续时间以混凝土不再沉落,表面呈现浮浆为度,防 止过振、漏振。

5、模板接缝粘贴薄层双面胶,避免漏浆、跑浆、避免模板之间缝隙过大。

6、因天气干燥、砼运输时间及难度大,对砼和易性有必要调整。

六、结束语

通过抗滑桩锁口首件工程施工过程来看,我部所确定的抗滑桩施工工艺满足抗滑桩施工的要求,可以用于后期我部的抗滑桩施工。通过首件施工,使抗滑桩施工队伍加深了对抗滑桩施工工艺的理解,增强了其质量意识。同时我们也发现了在施工过程中存在的问题,针对问题我们提出了改进措施。在后续施工中我们将发扬首件工程中的优点,继续或改进优化工艺方案,杜绝在首件工程的问题再次发生,优质、安全的完成我部的抗滑桩施工。

第三篇:监理首件总结

前山河特大桥桩基首件工程

监理工作小结

一、前言

施工单位遵照设计要求,前山河特大桥桩基进行了首件工程施工,首件为左幅26#-3。从开孔钻进、钢筋笼制作安装、终孔清孔、混凝土灌注等工艺,摸索出一套既符合规范、设计,又能满足港珠澳大桥施工质量要求的钻孔桩施工工艺和施工方法。首件桩基施工的全过程,在业主、监理、设计代表的现场监管下,于2013年9月26日顺利完成。

二、首件桩基施工监理回顾

第二总监办对前山河特大桥桩基首件工程的施工高度重视,开工前对首件工程的施工方案进行了全方位的讨论制定。对原材料的进场前取样、试验检测,对配合比的适配、试件的抗压检测,都严格履行的监理职责,随机抽样、跟车送检和平行试验等工作。

按照监理程序要求,严格履行了开工报审制度。现场监理工程师严格按监理程序,从钻机就位开钻、钢筋笼制作安装、终孔检测、混过凝土灌注等每一道工序进行了认真检查核实,经检查合格后进入下一道工序,在混过凝土浇筑过程中全程旁站。

三、施工过程

1、准备工作

钻机就位:根据测量放出钻孔桩中心位置,在钻机的天轮上悬挂锤球,移动钻机,使其准确对位。

护筒的埋设:钻机就位后,根据放出的钻孔桩中心点位,引出护桩。护桩采用直径20钢筋埋设,并用水泥包裹固定。护筒检验合格后,根据护桩调整护筒的位置,护筒的埋设的偏差为30mm,倾斜度0.8%,符合规范要求。

泥浆池的准备:施工现场挖设泥浆池和循环池,泥浆池采用直径48mm钢管和绿网进行封闭。

在准备工作结束、钻机就位并复测桩心位置后,于2013年8月30日上午10:30开始进行钻进。

2、成孔过程

开钻时低档慢速钻进,开钻后一个小时内,利用正循环原理进行泥浆制备,检测泥浆指标:泥浆比重为1.16;粘度为18s,满足使用要求,在钻进过程中,每钻进3m对泥浆比重粘度进行检测,同时与设计图纸核对地质情况。当钻进至45.2m标高为-41.598处进入中风化黑云母斑状花岗岩,2013年9月17日经业主、设计、监理确认并进行变更。变更后桩长45.6m,孔深48.8m,桩底标高为-45.198,较设计桩长缩短4.45m。

3、成孔检测

2013年9月22日上午8:20成孔,我第二总监办监理工程师现场检测,测得实际钻孔深度为48.89m,用检孔器(直径1.8m,长度10m)检查孔径及倾斜度,孔径符合要求,倾斜度为0.9%(满足不大于1%的设计要求)。

4、成孔检查合格后,施工单位下放钢筋笼,钢筋笼接头采用滚扎直螺纹套筒连接,套筒用工作扳手拧紧,施工单位质检部自检后,现场监理工程师检查,经第二总监办监理工程师检验合格后将钢筋笼下放入孔内。最后在钢筋笼最上层的架力筋四周焊定位钢筋,确保在灌注混凝土过程不会移动。钢筋笼吊装好后再次进行泥浆沉淀检测,测得此时沉淀厚度为17cm,组织进行二次清孔,使用比重为1.1的泥

浆按正循环原理进行。

5、钢筋笼下放后,施工单位进行了二次清孔,二次清孔后施工单位质检部对泥浆指标进行自检,自检后上报现场监理工程师检测,测得沉淀厚度为2cm,泥浆比重为1.08,粘度18S,含砂率1.9%。

6、安装导管,施工单位根据导管编号,先下大号码导管,共下导管16节(每节长3m,最后一节长0.5m),根据护筒顶标高计算导管底部距孔底高度,计算结果为0.3m。导管安装结束后,再次对钢筋笼平面位置进行检测,方法是:对护桩、钢筋笼的最上层箍筋进行交叉挂线,通过垂线复核两个交叉点的相对距离,测试结果为0.6cm。

7、计算首灌混凝土的方量:首批灌注混凝土的数量满足导管首次埋置深度(≥1.0m)要求:

V≥πD2/4×(H1+H2)+πd2/4× h1 =(π×1.82/4)×(0.4+1)+(π×0.32/4)×22.367 =5.1m3

V——灌注首批混凝土所需数量(m3)D——桩孔直径(m),取值1.8m H1——桩孔底至导管底端间距,实际为0.33m,保守取值0.4m H2——导管初次埋置深度(m),暂定为1m d——导管内径(m),取值 0.3m h1——桩孔内混凝土达到埋置深度H2时,导管内混凝土柱平衡导管外泥浆压力所需的高度(m),即h1=Hwγw/γc=22.367m

8、混凝土灌注:第一车混凝土(12m3)运至现场,施工单位实验人员与试验监理工程师对砼坍落度进行检测,检测结果为210mm。符合灌注要求。

9、首灌浇筑结束后,进行导管埋深检测,第一次检测埋深为4m,没有对导管进行拆除。

10、随后进行混凝土的正常灌注,灌注过程中保证导管埋深2~6m,现场监理工程师旁站并记录了灌注过程。11、2013年9月25日23:08开始灌注,到2013年9月26日3:00灌注结束,灌注过程一切正常。

四、施工中存在的问题及今后措施

1、钢筋笼下放的时间过长,影响桩基施工进度。

要求施工单位提高施工速度,对施工人员进行技术培训,缩短钢筋笼连接安装时间,加快作业速度。

2、导管拆除速度慢,并出现卡管。

要求施工单位对施工人员进行岗位培训,缩短灌注时间,以免首盘混凝土初凝前未灌注完成。导管提升时,应尽量让导管位于桩位中心,避免接触钢筋笼发生卡管。

五、结语

前山河特大桥桩基在业主、设计代表的关注和支持下,通过第二总监办监理工程师现场监管把控,施工单位顺利完成桩基首件工程施工。

1、混凝土拌和质量和易性满足施工要求,人员、机械设备投入满足需求,施工工艺可行。

2、钢筋笼制作及安装规范,钢筋尺寸、保护层等在允许偏差范围之内。

3、桩基的施工工艺,施工方法,质量控制均符合施工规范及设计要求,今后的桩基施工均可按左幅26-3#桩基的工艺、方法进行。

第四篇:首桩技术总结

钻孔灌注桩首桩技术总结

为了保证钻孔灌注桩工程质量,减少盲目施工,确定最佳、合理的施工工艺,我标段选定大沽河特大桥47#-5桩基为我标段钻孔灌注桩首件工程。为严格质量,项目部成立了质量控制小组项目总工任小组组长,并对全过程进行指挥、控制。通过首件的施工,取得了预期的效果,从中得到了主要的技术参数,优化了施工工艺,确定了拟定的施工方案的可行性,为后续施工总结出了相关经验。

一、首桩概况

选定47#-5桩基为首桩,采用冲击钻施工,桩径1.2米,桩长30米,桩顶设计标高-0.8米,桩底设计标高-30.8米,设计34.07米,护筒标高为3.27米,实际孔深34.20米;钢筋笼长31.036米,C35水下混凝土理论方量33.93立方米,实际方量39立方米。

根据地质报告及图纸,该桩基处地质结构层自顶至下有:淤泥质粉质粘土、中砂、粉质粘土、粗砂、强风化粉砂岩、中风化粉砂岩,经现场检测与地质报告及图纸相符。

二、首桩施工过程

桩基首件工程在测量放样后,在纵横向的每一侧引了两个护桩,两个护桩间距1米,钻孔时用于控制轴线偏位。护桩用水泥浆固定好,防止松动。然后开挖环形坑埋设护筒,环形坑内径

130cm,外径170cm。护筒壁厚5㎜,护筒直径150㎝,护筒长200㎝,外露30㎝。护筒埋入后,从护桩拉十字线,调整护筒的偏位及倾斜情况,护筒偏差1㎝。护筒埋设好后将护筒周围使用粘性土用人工分层夯实。钻机就位时前端垫钢板,钢板之上平行垫置2根枕木,后方垫置1根,然后用液压千斤顶进行准确定位。钻机钻头为十字形,直径经检测为118㎝。

钻机于2010年8月12日下午16:00开始施工钻进,钻进时进行泥浆循环,并备用一定量的膨润土,以保证泥浆的性能指标。钻机钻进过程中及时清理钻渣。钻头在提出护筒口时应防止碰撞到护壁、护筒。钻机钻进时,钻机技术员根据底层变化及时填写了钻孔记录。2010年8月16日8:00进入强风化砂岩,2010年8月16日18:00进入中风化粉砂岩,每在地层的变化处,进行现场取样,判断土层,经监理工程师核对符合地质剖面图,并留取试样备案。

47#-5桩基于2010年8月19日15:40终孔,终孔深度34.20m。提钻后进行清孔,清孔后用取样小桶从孔中取样,经测定泥浆指标为:泥浆比重1.1g/㎝、含砂率2%。泥浆指标符合设计及规范要求。清孔深度为34.20m,沉淀厚度为1.3cm。孔深、孔径及倾斜度,经现场监理工程师检验合格。孔深采用测绳量测法。测绳使用前用钢尺进行核对每米长度。孔径及倾斜度采用测孔器检测。经监理工程师检验探孔器直径为120㎝,长度为7m。用汽车吊将验孔器垂直吊入孔中,慢速下放,使之沉到孔底。验

3孔器上端连接测绳,当验孔器不再下降时记录测绳深入孔中的长度,经计算确定验孔器以沉到孔底。经监理工程师确认后,进行进行钢筋笼的吊装工作。

钢筋笼在钢筋加工场地进行加工,整体制作后,分三节运输吊装。经现场检测及监理工程师抽检,钢筋笼长度31.036m,箍圈直径94.5㎝,主筋根数26根,符合图纸及设计要求,经监理工程师检验合格后,于2010年8月22日13:20,开始钢筋笼的运输。

2010年8月22日14:15开始钢筋笼吊装和连接,为防止钢筋笼在运输及吊装过程中发生纵横方向不可自动复原的变形。除了要求起吊方法正确之外,还采用了临时加强刚度的措施,在钢筋笼内部沿纵向每2--3米增加一道剪刀撑,剪刀撑以φ25钢筋制作。采用两点吊法,第一吊点设在骨架的下部,第二吊点设在骨架长度的中点至上三分点之间。起吊时,先提第一吊点,使骨架稍提起,再与第二吊点同时起吊。待骨架离开地面后,第一吊点停止起吊。随着第二吊点不断上升,慢慢放松第一吊点,直到骨架同地面垂直,停止起吊。解除第一吊点,检查骨架是否顺直。当骨架进入孔口后,应将其扶正徐徐下降,严禁摆动碰撞孔壁。然后,由下而上地逐个解去剪刀撑。当骨架下降到第二吊点附近的加强筋接近孔口时,可用型钢穿过加强筋下方,将骨架临时支承于孔口,将吊钩移到骨架上端,取出临时支承,继续下降到骨架最后一个加强筋处,以型钢支承好第一节骨架,吊来第二

节骨架,使上下两节骨架位于同一竖直线上,进行直螺纹套筒连接。连接时沿一个方向顺次连接。最后一个接头接好后,进行声测管连接和螺旋筋绑扎,完成后下沉骨架。如此循环,直至整个钢筋笼连接完成。

15:50钢筋笼连接完毕,报监理工程师验收合格后开始钢筋笼定位,计算确定吊筋长度为3.03㎝。在钢筋笼顶部吊筋两侧焊接两根定位钢筋,与两根吊筋成十字形分布,在定位钢筋顶部临时焊接一个加强圈。从护桩引十字线,吊线锤使临时加强圈中心与护桩十字线中心同心。

2010年8月22日16:20开始下导管,导管配置长度3.5+12×2.5+0.3=33.8m,导管悬空40㎝。导管使用前进行了密封试验,指标合格。对导管进行编号,在下导管时按编号进行。导管的密封胶圈安装对接前进行检查,经监理工程师检测后合格,允许使用。导管下完后进行二次清孔。2010年8月23日二次清空完成后经检测孔深为34.20m,沉渣厚度为1.3㎝,泥浆比重为1.07 g/㎝,含砂率1%。报监理工程师检验合格后通知混凝土拌和站开盘。

2010年8月23日14:50正式灌注混凝土。因运输路途较近,混凝土首车出站坍落度200㎜,到达现场时坍落度190㎜,和易性良好,可以进行灌注。第一批混凝土方量为7方,灌注后,混凝土面上升6.2米导管埋深5.8米,拆除导管一节2.5米,剩余埋深3.3米;第二批混凝土为3方,灌注后混凝土面上升2.6

3米,导管埋深5.9米,拆除导管1节(2.5米)后导管埋深3.4米;第三批混凝土为3方,灌注后混凝土面上升2.6米,导管埋深6.0米,拆除导管1节(2.5米),导管埋深3.5米;第四批混凝土为2方,灌注后混凝土面上升1.8米,导管埋深5.3米,拆除导管一节(2.5米)后导管埋深2.8米。第五批混凝土为3方,灌注后混凝土面上升2.7米,导管埋深5.5米,拆除导管一节(2.5米)后导管埋深3.0米。第六批混凝土为3方,灌注后混凝土面上升2.7米,导管埋深5.7米,拆除导管一节(2.5米)后导管埋深3.2米。第七批混凝土3方,上升2.7方,导管埋深5.9米,拆除导管一节(2.5米)后导管埋深3.4米,第八批混凝土2方,上升1.8米,导管埋深5.2米,拆除导管一节(2.5米)后导管埋深2.7米。第九批混凝土3方,上升2.6米,导管埋深5.3米,拆除导管一节(2.5米)后导管埋深2.8米。第十批混凝土3方,上升2.6米,导管埋深5.4米,拆除导管一节(2.5米)后导管埋深2.9米。第十一批混凝土3方,上升2.5米,导管埋深5.4米,拆除导管一节(2.5米)后导管埋深2.9米。最后经计算混凝土总灌注方量35.0方。混凝土面高于设计标高0.63m,确保桩头混凝土的质量。混凝土面上升高度为30.8米,保护桩头的混凝土高度为0.5—1.0米,经检测该桩混凝土灌注符合设计和规范要求。

最后拔出导管,慢慢提升,以防止导管处出现夹泥,影响混凝土的质量。拔出导管后,把导管接头处清洗干净,刷油放置。

导管完全拔出后,然后在护筒上拴好钢丝绳,将护筒缓缓的垂直拔出,防止护筒伤害到混凝土。

护筒拔出后,对桩头进行回填处理,并禁止重型机械靠近桩头区域,以保护桩头。

本项工程采取的主要施工方法为:钢筋笼在钢筋加工场内整体加工制作完成,分节运输,现场采用汽车吊配合安装。混凝土采用集中拌合,罐车运输,钻机配合进行垂直导管法水下混凝土灌注。从整个施工过程来看,该首件工程过程控制良好,桩基质量达到设计和规范要求。

三、首桩工程中存在的不足

1、在钻进过程中,有部分钻机沉陷。

2、部分筑岛不能满足施工需要。

3、钢筋笼在钻孔成孔后尚未制作完成,工序间连接不够紧凑。

四、下步施工应注意的事项

1、用压路机把筑岛进行压实,在钻机就位时,在钻机前端垫钢板后,再加垫枕木,以防止钻机在钻进过程中下沉。

2、对不能满足施工要求的筑岛进行加长加宽,以满足施工要求。

3、在后续施工中,严格控制各工序的施工时间,保证各工序间的衔接紧密。

五、总结

通过47#-5桩基首件工程整个施工过程来看,我项目部所确定的钻孔桩施工工艺满足钻孔灌注桩施工的要求,可以用于后期全桥的钻孔灌注桩施工。通过首件施工,使全体施工人员加深了对钻孔灌注桩施工工艺的理解,增强了质量意识。同时我们也发现了在施工过程中存在的问题,针对问题我们提出了改进措施。在后续施工中我们将发扬首件工程中的优点,继续改进或优化工艺方案的不足,优质、安全的完成本工程所有的钻孔灌注桩施工。

同时通过对桩基钢筋加工、混凝土成品的检测,各项指标符合设计及《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)的各项规定及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004)的要求,能够指导后续施工,更好的保证整个大桥的施工质量。

第五篇:桩基首件总结

一、编写目的

为了贯彻“首件工程认可制”,促使工程技术、管理人员在施工过程中能不断积累、不断改进和持续提升施工技术和管理水平,从而能逐步提高工程质量和工作效率,确保后续施工桩基质量,减少工程质量隐患,为全桥桩基施工摸索经验,对主墩首根桩基施工作工作小结。

二、工程概况

石亮河特大桥4#主墩承台位于该侧山体粉质砂泥岩底部受风化后形成的凹腔段,山体坡度45~55°,山体多块石堆积覆盖,厚度4~6m,凹腔两侧覆盖层不稳定。

承台开挖时根据现场实际情况,原设计变更将承台底标高提高3.5 m。承台机械填筑厚度4.5m,原块石覆盖堆积层4~6m。因此块石土层厚度为10m左右。

4#主墩共有桩基16根,桩径2.5m,左侧桩基8根桩长变更后为39m,右侧桩基8根桩长变更后为36.5m。

三、主要施工内用

一)挖孔

1、根据4#墩位置地质情况,保证井圈稳定不下沉在开孔前在承台范围内浇注20cm砼垫层,内用Φ12钢筋设置2.9m钢筋网片将32根桩基井圈连成整体。

2、桩孔开挖时必须采用钢筋砼护壁一护到底,第一节井圈护壁厚度为20cm并露出地面30cm,保证护壁中心线与设计中心线偏差不大于2cm,第二节以下护壁厚15cm。护壁砼采用C30,20cm×20cm钢筋网片,横向钢筋采用Φ12,竖向采用Φ8,在护壁钢筋网片绑扎完成后,竖向钢筋预留弯钩伸入下节土石中,待护壁砼浇注后,在下节护壁开挖后将竖向弯钩外露,并与下节护壁竖向钢筋连接,搭接长度不小于30cm,必要时,向侧壁土石中打入短钢筋,提高护壁与侧面土石体的抗滑能力。

3、砼护壁浇注时,用敲击模板结合或木棒插捣使砼密实。当孔内水位淹没模板必须先将水排除在浇注砼。模板拆除后发现蜂窝、漏水现象应及时修补。做好孔外水的导流工作,防止孔外水流入孔内,保证护壁安全。

4、当第一节护壁模板拆除后,即将轴线位置标定在护壁上(用水泥钉),并把孔口高程标记在护壁内,成为后续挖孔控制孔位置、孔垂直度、孔深、和砼浇筑时桩顶标高的依据。

5、挖孔作业人员注意土层变化情况并做好记录。

6、观察地下水,当地下水量不大时,随挖随将泥水用吊桶运出。地下渗水量较大时,吊桶已满足不了排水,先在桩孔底挖集水坑,用高程水泵沉入抽水,边降水边挖土,水泵的规格按抽水量确定。

二)钢筋加工

1、钢筋的表面应洁净、无损伤,使用前应将表面的油渍、漆皮、麟锈等清楚干净,当除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。

2、钢筋的形状、尺寸应按照设计的规定进行加工。

3、钢筋应使用砂轮切割机下料,切口端面应与钢筋轴线垂直,不允许有马蹄形或挠曲,不得用冲切下料,不得用电焊、气割等加热方式切断。

4、主筋钢筋连采用机械连接接头。钢筋接头位置应互相错开,其错开间距为1m,同一截面钢筋接头数量不超过50%。连接套筒时上下主筋应对正,保证钢筋笼上下轴线一致,5、施工时钢筋应先调直再下料。切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲。不得用气割下料。

6、声测管在钢筋笼制作完成后安装,以防止电焊时声测管管壁被击穿。声测管采用铁丝绑扎方式与钢筋笼固定。声测管数量4根,按正方形布置。声测管长度应高出桩顶50cm。

7、钢筋笼设置4个吊点,吊点设在加劲筋与主筋连接处,且吊点对称布置位置应加强焊接。每个吊点采用10T链子滑车固定。

8、工人在施工架上制作钢筋时,应搭设木板,且木板两端用铁丝绑扎固定。

9、每节钢筋笼制作完成吊放时,应保持垂直,缓慢吊放入孔,诺遇阻碍应停止下放,查明原因进行处理。严禁高提猛落和强制入孔。

10、钢筋笼严禁接触孔底,距孔底距离为10cm。孔口横穿2根【16槽钢将钢筋笼吊起。

三)砼浇筑

39m孔深砼设计方量为191.34m³,36.5m孔深砼设计方量为179m³。桩基砼浇筑采用泵送砼。砼采用输送管接到到孔口用料斗和串筒直接把砼送入孔中。输送泵位置设在4#墩下方便道。输送管准备50m。串筒准备40m。50振动棒2根。现场砼浇筑人员13人。

1、钢筋笼安装后浇砼前,应清除孔底松渣、泥、沉淀物,使孔底露出新鲜基岩。若孔壁未进行全护壁,应在钢筋笼安装后,人员附着于钢筋笼上,系好安全带,清除孔壁风化较严重的风化石。

2、串筒出口离砼顶面的高度不得大于2m,砼顶面的堆积高度不得大于1m。

3、砼输送到孔口后进入特制漏斗中,再通过串筒落入孔内。串筒的中心应在桩孔的中心,随着孔内砼顶面的升高,逐节拆除串筒

4、砼浇筑插棒位置为9个点,每根声测管两侧位置,以及孔中心位置。

5、砼应连续浇筑,中途不得停顿,以免出现断桩,若中途必须停工,停工时间不得超过砼初凝时间,且对停工前后浇筑的砼交界面应进行密振,振动棒应插入老砼,保证新老砼结合良好。

6、若因机械故障等原因造成施工接缝时,按施工缝处理。在老砼内应插入钢筋,钢筋长70d(d为钢筋直径),埋入老砼35d。钢筋数量以设计主筋与插入钢筋截面积之和占桩基截面1%以上。浇新砼前应对老砼顶面作凿毛处理。

7、浇筑砼时,鼓风机向孔内不间断通风。

8、孔底与孔顶人员应随时联系,控制砼浇筑速度。

9、夜间施工时,现场必须有符合操作要求的照明设备。

三、施工总结

通过首件人工挖桩的整个施工过程来看,我部所确定的人工挖桩施工工艺满足挖孔桩施工的要求,可以用于后期本标段的人工挖孔施工。通过首件施工,使全体桩基施工队伍加深了对人工挖孔桩施工工艺的理解,增强了其质量意识。

同时通过对石亮河特大桥4#墩L1桩基钢筋加工、混凝土成品的检测,其各项指标符合设计及《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2009)的各项规定及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004)的要求。自检评价意见为优良工程,能够指导后续施工。

但是通过此次首件工程总结,也发现施工中尚存在以下问题,需在下一步施工中予以解决:

1、施工技术交底不够细致,未能及时对工班组进行三级技术交底,后续施工中严格执行三级技术交底,使各道工序施工处于受控状态。

2、成孔过程中,对桩位护桩的固定与保护措施不到位。

3、施工过程中挖孔作业人员安全防护不到位。

4、钢筋制作部分不到位,如丝口位置未打磨等。

5、护壁模板支护部分存在问题,导致孔径偏差。

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