第一篇:焊工作业安全事故案例
焊工作业安全事故案例
一、触电事故
实例1:焊工擅自接通焊机电源,遭电击 1.事故经过
某厂有位焊工到室外临时施工点焊接,焊机接线时因无电源闸盒,便自己将电缆每股导线头部的胶皮去掉,分别接在露天的电网线上,由于错接零线在火线上,当他调节焊接电流用手触及外壳时,即遭电击身亡。
2.主要原因分析
由于焊工不熟悉有关电气安全知识,将零线和火线错接,导致焊机外壳带电,酿成触电死亡事故。3.主要预防措施
焊接设备接线必须由持证电工进行,焊工不得擅自进行。
实例2:要换焊条时手触焊钳口,遭电击 1.事故经过
某船厂有一位年轻的女电焊工正在船舱内焊接,因舱内温度高加之通风不良,身上大量出汗将工作服和皮手套湿透。在更换焊条时触及焊钳口因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击。事故发生后经抢救无效而死亡。2.主要原因分析
(1)焊机的空载电压较高超过了安全电压。
(2)船舱内温度高,焊工大量出汗,人体电阻降低,触电危
险性增大。
(3)触电后未能及时发现,电流通过人体的持续时间较长,使心脏、肺部等重要器官受到严重破坏,抢救无效。3.主要预防措施
舱内工作时要设监护人,随时注意焊工动态,遇到危险征兆时,立即拉闸进行抢救。
实例3:接线板烧损,焊机外壳带电,造成事故 1.事故经过
某厂点焊工甲和乙进行铁壳点焊时,发现焊机一段引线圈已断,电工只找了一段软线交乙自己更换。乙换线时,发现一次线接线板螺栓松动,使用板手拧紧(此时甲不在现场),然后试焊几下就离开现场,甲返回后不了解情况,便开始点焊,只焊了一下就大叫一声倒在地上。工人丙立即拉闸,但由于抢救不及时而死亡。2.主要原因分析
(1)因接线板烧损,线圈与焊机外壳相碰,因而引起短路。(2)焊机外壳未接地。3.主要预防措施
(1)应由电工进行设备维修。(2)焊接设备应保护接地。
实例4:焊工未按要求穿戴防护用品,触电身亡 1.事故经过
上海某机械厂结构车间,用数台焊机对产品机座进行焊接,当一名焊工右手合电闸、左手扶焊机时的一瞬间,随即大叫一声,倒在地上,经送医院抢救无效死亡。2.主要原因分析(1)电焊机机壳带电。
(2)焊工未戴绝缘手套及穿绝缘鞋。
(3)焊机接地失灵。3.主要预防措施
(1)工作前应检查设备绝缘层有无破损,接地是否良好。(2)焊工应戴好个人防护用品。
(3)推、拉电源闸刀时,要戴绝缘手套,动作要快,站在侧面。
二、火灾事故
实例5:焊工在容器内焊接,借用氧气置换引起火灾 1.事故经过
某农药厂机修焊工进入直径1m、高2m的繁殖锅内焊接挡板,未装排烟设备,而用氧气吹锅内烟气,使烟气消失。当焊工再次进入锅内焊接作业时,只听“轰”的一声,该焊工烧伤面积达88%,三度烧伤占60%,抢救7天后死亡。2.主要原因分析
(1)用氧气作通风气源严重违章。(2)进入容器内焊接未设通风装置。3.主要预防措施
(1)进入容器内焊接应设通风装置。(2)通风气源应该是压缩空气。实例6:氧气瓶的减压器着火烧毁 1.事故经过
某建筑队气焊工在施焊时,使用漏气的焊炬,焊工的手心被调节轮处冒出的火炬苗烧伤起泡,涂上了獾油,还继续焊活,施焊过程中又一次发生回火,氧气胶管爆炸,减压器着火并烧毁,关闭氧气瓶阀门时,氧气瓶上半截已烫手,非常危险。
2.主要原因分析
(1)漏气的焊炬容易发生回火。
(2)在调节氧气压力时,氧气瓶阀和减压器沾上油脂,发生回火,在压缩纯氧强烈氧化作用下引起剧烈燃烧。3.主要预防措施
(1)汽焊前应检查焊炬是否良好,发现漏气严禁使用,待修复后再继续施焊。
(2)不能用带有油脂的手套去开启氧气瓶阀和减压器。实例7:动火场地不符合要求,引燃大火 1.事故经过
某船厂焊工顾某向驻船消防员申请动火,消防员未到现场就批准动火。顾某气割爆丝后,船底的油污遇火花飞溅,引燃熊熊大火。在场人员用水和灭火机扑救不成,造成5人死亡1人重伤3人轻伤的事故。2.主要原因分析
(1)消防员失职,盲目审批。(2)动火部位下方有油污。(3)现场人员灭火知识缺乏。3.主要预防措施
(1)消防员接申请动火报告后,要深入现场察看,确认安
全才能下发动火证。(2)要清除动火部位下方的油污。(3)要加强员工的安全知识学习。
实例8:无证违章操作,酿本世纪末特大火灾 1;事故经过
2000年12月25日晚,圣诞之夜。位于洛阳市老城区的东都商厦楼前五光十色,灯火通明。台商新近租用东都商厦的一层和地下一层开设郑州丹尼斯百货商场洛阳分店,计划于26日试营业,正紧张忙碌地继续为店貌装修,商厦顶层4层开设的一个歌舞厅正举办圣诞狂欢舞会,然而就在大家沉浸于圣诞节的欢乐之时,楼下几簇小小的电焊火花将正在装修的地下室烧起,火势和浓烟顺着楼梯直逼顶层歌舞厅,酿成了本世纪末的特大灾难,夺走了309人的生命。2.主要原因分析
(1)着火的直接原因是丹尼斯雇用的4名焊工没有受过安全技术培训,在无特种作业人员操作证的情况下进行违章作业。
(2)没有采取任何防范措施,野蛮施工致使火红的焊渣溅落下引燃了地下二层家具商场的木制家具、沙发等易燃物品。
(3)在慌乱中用水笼向下浇水自救火不成,几个人竟然未报警逃离现场。贻误了灭火和疏散的时机,致使309人中毒窒息死亡。3.主要预防措施
(1)焊工应持证上岗;在焊接过程中要注意防火。(2)焊接场所应采取妥善的防护措施。①要设专职安全员监视火种。
第二篇:电工焊工安全事故
电工拆焊机不慎触电死亡事故
1、事故经过
2002年5月17日,某电厂发电车间检修班电工刁谋带领班组成员张某检修380V直流电焊机。电焊机修好后进行通电试验,情况良好,并将电焊机开关断开。刁谋安排张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约17;15刁某蹲着拆除电焊机电源线接头,在拆除一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。
2、原因分析:
⑴刁谋参加工作10余年,一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书,在本次作业中刁谋安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电焊机电源线中间接头时,未检查确认电焊机电源是否断开,在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业,导致触电。刁谋违章作业是此次事故的直接原因。
⑵张某作为检修成员,在工作中未有效进行安全监督、提醒,未及时制止刁谋的违章行为,也是造成此次事故发生的原因之一。
⑶刁谋在工作中不执行规章制度,疏忽大意,凭经验违章作业酿成恶果。
⑷车间班组管理存在漏洞,轻安全重生产经营。
3、防范措施:
⑴采取有力措施,加强对现场工作人员执行规章制度的教育与监督,杜绝违章行为的发生。作业组成员相互监督,严格执行安全生产操作规程和企业监督制度。
⑵所有作业必须事先进行安全风险分析,并填写安全分析卡。
⑶完善设备停送电制度,制定设备停送电检查卡。
⑷加强职工的专业技术和安全知识培训,提高职工的业务素质和安全意识,让职工切实从思想上认识违章作业的危害性。
⑸完善车间、班组安全管理制度,建立个人安全生产档案,对不具备本职岗位所需安全素质的人员进行培训或转岗。安排工作时,要及时了解职工的思想动态,以便对每个人的工作进行周密、妥善的安排,并严格执行工作票制度,确保工作人员的安全可控与在控。
更换焊机条时手触焊钳口,遭电击
1、事故经过
某造船厂有一位年轻的女焊工,正在船舱烧电焊,因船舱内温度高而且通风不好,身上大量出汗,帆布工作服和皮手套已湿透。在更换焊条时触及焊钳口,因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击,事故发生后经抢救无效而死亡。
2、主要原因分析
(1)焊机的空载电压较高超过了安全电压。
(2)船舱内温度高,焊工大量出汗。人体电阻降低,触电危险性增大。触电后,未能及时发现,电流通过人体的持续时间较长,使心脏、肺部等重要器官受到严重破坏,所以抢救无效。
电工违章操作触电身亡
1.事故经过
2005年7月某日,深圳市某十字路口交通指挥岗亭2名民警到电力管理单位联系处理交通指挥岗亭电源不正常问题,在没有找到负责人的情况下,恰巧遇到了1名熟悉的电工,就要求其帮忙处理。
于是这名电工独自一人带上工具和他们一起来到十字路口东北侧一南北走向的南一线路16号杆下,在穿戴好登杆用具准备登杆时,电工不顾民警的提醒“这杆很危险,注意点”就向上登杆,等到达接线头处他才系好安全带,开始观察交通指挥岗亭电源线的接头情况,发现右边(西边)接线(即火线)有点松,就解开,没有发现问题又重新接上。接着又解左边(东边)接线(即零线),解开发现接头已烧断,他右手拿着钳子,左手拿着线开始剥线的绝缘层时突然一声大叫,接着钳子掉下来,安全帽也掉下来,人身体后仰倒挂在杆子上。看到这个情况,2个民警立即打电话给110、120及电力调度,要求停电救人。5 min后,抢救人员把他从杆子上救下并急送医院抢救,但终因伤势过重抢救无效死亡。
2.主要原因分析
(1)电工单独带电工作,且未使用绝缘柄工具、带手套及采取其它安全措施,违反了《电业安全工作规程》带电作业的有关规定。
(2)电工上杆前,不清楚电源的接线情况,因此在拆、接线
中,随意拆、接好一相(实际是火线)后,再拆剥另一相(实际是零线)的绝缘层。此时,因交通指挥岗亭内电源刀闸及红绿灯控制开关均没有断开,火线已接好,已人为地使零线带电,当右手触到裸露线,电击使人向后仰(安全带系住腰部),造成脑部缺氧,窒息死亡。严重地违反了《电业安全工作规程》;
(3)单位对职工安全培训教育和业务知识培训不到位;(4)现场人员不知道如何救护,失去了抢救时机。
3.防范措施
(1)这起事故是由于电工严重违章造成的,单位应反思在每年《电业安全工作规程》学习考试中存在的不足,要针对岗位工种的实际实施有效学习考试;
(2)加强对职工的业务培训,严格考试,做到持证上岗,特别是特种人员;
(3)加强管理,严格工作制度,严禁未经批准外出工作;(4)应将这起事故通报全单位,使人人受到教育,杜绝类似事故的发生。
雨中电弧焊的触电死亡事故
1、事故概况
在建筑工地现场,某工人坐在脚手架上采用交流电焊机,将板条焊在钢筋时发生触电死亡事故(见图1)。在事故法身的那天恰逢下雨,他就和同伴两人一起在雨布的覆盖下进行作业,因而工作服被雨淋湿,但仍坚持进行作业。在临近下班时,同伴对其招呼的刹那间,他巳仰躺在脚手架上,在其右手附近,焊条仍装在焊条钳上调查结果发现,从死者左手顶端到右胸部有被电流灼烧的伤痕,其戴着的皮手套和工作服的右胸部均有被电流烧焦的痕踪。
根据上述情况分析,可以认为该工人坐在脚手架上,将胸部倚靠在架上进行焊接,左手接触焊条触电而死亡。
他所使用的交流电焊机配有自动防电击装臵。经检查未发现,该装臵有任何异常,但是该自动防电击装臵为高阻抗型。不进行焊接时,焊条和焊接母材等接地侧的输出电压为17 V,当焊条接触母材等时,焊条和接地侧之间的电阻,如自动防电击装臵起动灵敏度为3270 以下,则输出电压为80V,相反,焊条离开母材,电弧电流减少,约1秒后,转换为17 V。
2、原因和对策
触电主要是由流入人体内的电流大小和时间所决定:200 mA的电流,约2秒就会导致人体死亡,这已是一般的常识。另一方面,流入人体内的电流大小由人体和衣服的电阻所决定。通常
在干燥状态下,人体电阻为IO000Q左右,潮湿时降低到1/25以下。而且皮手套和衣服的电阻也小到几乎可以忽略。发生事故时,死者的左手和胸部之间的电阻,因受水而潮湿,降低到327fi以下,焊条接触左手一刹间,输出电压为80V,250mA以上的电流流人体内,从而导致死亡。
无证操作碰触高压线致人电击死亡事故
1、事故过程简述
2004年某月某日,是县政府附近一房屋拆除时,施工承包人M某等人从某租赁公司租赁一台汽车起重机协助施工。下午3时许,租赁公司经理Z某来到施工现场,催促吊车司机加快速度。后Z某嫌司机动作太慢,便自己操作,不料吊臂伸得太长,碰到屋顶上空的高压线,在吊臂下面悬挂钢丝绳的两雇工当即被电流击中,从屋顶摔下来,造成一人颅内出血,一人小脑组织挫裂伤。
2、事故原因分析
经对几个事故当事人进行调查证明,租赁公司经理Z某无操作吊车所需证件,属于无证操作。Z某在未取得操作证、不熟悉吊车性能且没有操作经验的情况下,违章操作汽车起重机,将吊臂伸得过长,碰触高压线,以致汽车起重机带电、将绑挂钢丝绳的两雇工从屋顶击落,是引发此次伤害事故的主要和直接原因。
3、事故应汲取的教训
这是一起由无证人员操作汽车起重机、伸臂过长触碰高压线引发的施工人员遭电击附落伤害事故。从事故中应汲取以下教训:
(1)起重机必须由经培训合机、取得了操作证的人员操作。
(2)操作人员必须严格遵守规程。在高压线附近施工时,起重机的臂架与输电线的距离不得小于规定的最小距离。长期或频繁地靠近架空线路或其他带电作业时,应采取隔离防护措施。
4、事故处理措施与预防
起重机械操作人员一定要经专业培训和考核,取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的特种设备作业人员资格证书后,方可从事相应工作。施工作业中,要按照作业人员的技术和分工,各负其责,严格按安全规程进行操作和施工,杜绝长官意志、违章指挥、违章操作。
盲目用力 绳断打脸
一、事故经过
1、某管道工程队在热力管道施工过程中安装蒸汽管。当最后两管碰口时,因考虑运行中热力膨胀和收缩的系数,接口留有20厘米的尺寸。准备用拉力器将一根远处管拉向另一根已焊接定位的管,然后进行焊接。
2、管工黄某拴好钢丝绳,用2吨拉力器在管一侧进行拉管。刘某用杠杆用力压带拉力器,当对口拉动处还有三分之一时管拉不动了,刘某仍用强力压杆。
3、“嘣”的一声,拉力器的钢丝蝇崩断,抽在正观察对口尺寸的黄某脸上,造成右眼球破裂,鼻骨塌折的重伤事故。
二、事故原因
拉力器多次在拉紧状态下焊接,钢丝绳电流在薄弱处会瞬间产生电击火花造成创伤,拉力承载超负荷时便会在损伤处崩断。而刘某操作中在已经拉不动情况下仍强力加压导致事故发生。
三、防范措施
1、强力拽拉管道严禁使用承载限量不够的拉力器,拉口处虽然做了导架角铁,但仍然应在管两侧都使用拉力装臵以保持均力进行。操作拉力器压杆时应轻力试压,拉不动时应检查原因,不可强压,以免崩断。
2,经常检查钢丝绳的完好程度,钢丝绳拉紧状态时应与钢丝绳保持一定的安全距离。
悬挑脚手架失稳倾覆事故案例
一、事故概况:
2001年3月4日下午,在上海某建设总承包公司总包、上海某建筑公司主承包、上海某装饰公司专业分包的某高层住宅工程工地上,因12层以上的外粉刷施工基本完成,主承包公司的脚手架工程专业分包单位的架子班班长谭某征得分队长孙某同意后,安排三名作业人员进行Ⅲ段19A轴~20A轴的12层至16层阳台外立面高5步、长1.5米、宽0.9 米的钢管悬挑脚手架拆除作业。下午15时50分左右,三人拆除了16层至15层全部和14层部分悬挑脚手架外立面以及连接14层阳台栏杆上固定脚手架拉杆和楼层立杆、拉杆。当拆至近13层时,悬挑脚手架突然失稳倾覆致使正在第三步悬挑脚手架体上的二名作业人员何某、喻某随悬挑脚手架体分别坠落到地面和三层阳台平台上(坠落高度分别为39米和31米)。事故发生后,项目部立即将两人送往医院抢救,因二人伤势过重,经抢救无效死亡。
二、事故原因分析:
经调查和现场勘测,模拟架复原分析
1、直接原因
作业前何某等三人,未对将拆除的悬挑脚手架进行检查、加固,就在上部将水平拉杆拆除,以至在水平拉杆拆除后,架体失稳失稳倾覆,是造成本次事故的直接原因。
2、间接原因
专业分包单位分队长孙某,在拆除前未认真按规定进行安全技术交底,作业人员未按规定佩带和使用安全带以及未落实危险作业的监护,是造成本次事故间接原因。
3、主要原因
专业分包单位的另一位架子工何某,作为经培训考核持证的架子工特种作业人员,在作业时负责楼层内水平拉杆和连杆的折除工作,但未按规定进行作业,先将水平拉杆、连杆予以拆除,导致架体失稳失稳倾覆,是造成本次事故的主要原因。
造成事故,放河小春对事故应负有主要责任。
三、事故预防及控制措施:
1、分四个小组对 1至Ⅲ段及转换层以下场客场貌进行整改,重点清理楼层垃圾、钢管、扣件等零星物件,对现场材料重新讲行堆放,现场垃圾及时清除。
2、对楼层临边孔洞彻底进行封闭,设臵防护栏杆,封闭楼层孔洞。彻底对大型机械设备进行保养检修,重点对人货电梯、吊篮、电箱、电器等进行检查,并作出书面报告。
3、对楼层尚存悬挑脚手,零星排架,防护棚彻底进行清查、整改,该加固的加固,该完善的完善,并在事先做好交底、监护、措施、方案等工作,拆除时必须有施工员、专职安全员在场监控。同时认真按照悬桃脚手架方案,重申交底内容,进行高空作业时,13
必须有专职安全员、施工员、监护人员到位;并有专项交底及监护措施。
4、彻底检查安全持证状况,对无证人员立即清退。检查现场方案交底执行情况,完善合同、安全协议内容。完善、落实监护制度。
5、加强安全管理教育,强化管理人员与分包队伍的安全意识,严格杜绝安全事故与隐患发生。重申项目内部各岗位的安全生产责任制,层层签订安全生产责任状。
6、对安全带、安全网、消防器材等安全设备配臵情况进行检查,保证储备量。
7、严格执行建设部关于安全生产的JGJ80-91、JGJ46-88、JGJ33-86等规范以及有关脚手架安全方面的强制性条文进行设计和施工。严格按JGJ59-99标准进行自查自纠。
四、事故处理结果:
1、本起事故直接经济损失约为24.09万元。
2、事故发生后,总、分包单位根据事故调查小组的意见,对本次事故负有一定责任者进行了相应的处理:
(1)架子工何某,在拆除此架子前未能检查脚手情况,在拆除时未能注重脚手架情况,对本次事故负有直接、重要责任,由上级给予吊销特殊工种操作证、企业予以除名处分。
(2)专业分包架子工班长谭某,未按规定要求认真进行交底、检查拆除人员的安全带佩带情况及未落实监护人员,在人员拆除
时未对交底的落实情况进行督促、检查,对本次事故负有直接管理责任,由上级予以除名清退处分。
(3)专业分包架子工分队长孙某,未按主承包单位的要求进行安全技术交底,对本次事故负有直接领导责任,由上级予以除名清退处分。
(4)专业分包公司副经理葛某,作为架子工施工队负责人,自己队伍安全生产工作疏于管理,对本次事故负有领导责任,决定免去公司副经理职务。
(5)主承包队伍当班施工员杨某,对施工现场监督不力,检查不严,未能有效地控制事故发生,对本次事故负有一定的管理责任,企业给予警告处分,作出书面检查,并按企业奖惩条例给予经济处罚。
错误指挥吊运钢水外泄爆炸
1、事故经过
某日,某钢铁公司炼钢车间转炉准备出第1炉钢。清渣班长陈某到钢包房把钢包车开到吹氩处吹氩。陈某把钢包车开到起吊位臵后,天车工刘某驾驶天车落钩挂包,准备运到连铸机进行铸钢。陈某站在钢包东侧指挥挂包。看到东侧钩挂好后,陈某以为西侧钩也挂好了,就吹哨明示起吊。天车工刘某听到起吊哨声后起吊钢包。天车向连铸机方向车行驶约8m后,陈某发现天车西侧挂钩没有挂到位,钩尖顶在钢包耳轴中间,钢包倾斜,随时都有滑落的危险。陈某马上喊刘某停车,刘某听到喊声后立即停车。在急刹车的惯性作用下,西侧顶在钢包耳轴的吊钩尖脱离钢包轴,严重倾斜,钢包扭弯东侧吊钩后脱钩坠落地面,钢水洒地后因温差而爆炸。
2、直接原因
天车起吊钢水包时,两侧挂钩没有完全挂住钢包的耳轴,而是钩尖顶在西侧耳轴的轴杆中侧,形成钩与耳轴“线”接触。陈某指挥起吊时站位不对,他只能看到挂钩挂住东侧钢包耳轴上,而没有看到西侧挂钩是否挂住钢包西侧耳轴,就吹哨指挥起吊。钢包受力不均匀倾斜。天车工刘某操作天车时因急刹车惯性力作用,使西侧挂钩从耳轴上脱落,扭弯钢包东侧吊钩,造成钢包坠地,高温钢水倾翻,这是造成钢水外泄爆炸事故的直接原因。
3、间接原因
①安全操作规程实施不到位。车工安全操作规程规定“指吊金属液体,必须站在安全地方,确认无误方可指吊”,而指车工陈某在没有确认两侧吊钩挂牢就指挥吊运。
②天车工刘某违规操作,发现陈某指挥吊车站位不对没有告示,启车时没有按操作规程“点动”、“试闸”、“后移”、“准起吊”程序操作,造成吊包在中途急刹车的惯性力作用下钢包西侧挂钩脱落,钢包受力不均匀扭弯东侧吊钩后坠地倾翻。
③立体交叉作业安全隐患重大,安全生产保障措施不力。换钢包滑板作业与天车空中行驶形成交叉作业,是安全生产的重大隐患。但该厂对此重大隐患缺少有利的安全措施,没有采取专人监护和统一指挥的作业方式,只是按吊物下不许有人作业的规定,要求地面作业人员看见天车来时躲闪,但在实际操作中作业工人安全意识不强,习惯性操作,忙于作业时根本就不躲闪。
3、防范措施
①把安全工作摆在突出的重要位臵来抓,切实改进工作作风,高度重视安全工作。把工作重点放到提高安全管理查找和解决安全隐患,提高工人自身安全防范意识上来。
②严格执行安全操作规程,落实各项安全生产责任制。加强安全防范措施。天车通过交叉作业的预警设施必须整改。
③彻底整改目前天车行驶轨道下的立体交叉滑板作业点。
④加强安全教育工作,明确分工、落实责任。把安全第一的意识落到整个生产的全过程中。
低压带电部位标明错误致使工作人员触电坠落身亡
1、事故经过及概况
1990年3月23日,船营供电局10kV长春线停电检修,登杆检查清扫绝缘子。长春线西安分线10kV配电线路,在西安分4号杆和5号杆两处断引,其间为闲臵线路,同杆架设的380V/220V的低压配电线路,只在西安分4号杆一处断引。西安分1~4号杆10kV线路受长春线电源,西安分5号杆大号侧lOkV线路受军民线电源。西安分4号杆小号侧低压线路受西安分2号变压器台低压电源,大号侧低压线路受西安分12左3号变压器台低压电源。9时20分,孟x x登西安分4号杆穿越低压线路时,手碰触到带电的低压线上触电。身体失去平衡,从高空坠落地面,造成脑干挫伤、颅底骨折,抢救无效死亡。
2、事故原因及教训
(1)工作票签发前,没有到现场勘察和核对图纸。对低压带电部位标明错误。违反了“工作票所填写安全措施是否正确完备”的规定。
(2)对“双电源”改造工程施工管理不到位。在1987年改造西安分4号“双电源”的工程中,计划在西安分4号杆和5号杆将高、低压线路全部断引。但在施工中,西安分4号杆高、低压全部断引,而5号杆只将高压断引,而低压没有断引,造成了“装臵性”违章。
起重工岗位事故案例
一、事故经过
2003年12月15日,机电车间职工王XX、张XX三人在班长李XX的带领下,吊装备用皮带减速机到精煤仓上皮带机机头处,准备检修时更换502减速机。
精煤仓上吊装梁距离地面40米,王XX在精煤仓上操作电动葫芦按钮、李XX和张XX在下面负责挂绳鼻子,两人用钢丝绳头栓好减速箱两端的起吊勾,发现钩头没有防脱钩装臵,两人挂好后示意起吊。
王XX启动电动葫芦上升按钮,先进行试吊,运行正常后正常起升。当减速机起升到十四、五米后,钢丝绳有点打绞,李XX对张XX说:“去领50米棕绳,落下重新留绳”。张XX说:没事,试试看再说“。当起升到20多米高度时。减速机被仓壁层沿抵住,上下都不好控制,李XX让试着把减速机松到地面,重新吊装,松时减速机被仓壁沿一碰,钢丝绳松脱,减速机从20米的高空坠落了下来,松脱的钢丝绳把张XX砸伤。设备损毁。
二、事故原因
(一)直接原因
李XX在吊装过程中,不按操作规程作业,使用不完好的设备,违章作业造成高空坠物、伤人,是此次事故的直接原因。
(二)主要原因
1、李谋等三人安全意识淡薄,对工作责任心不够。是造成这次事故的主要原因
2、吊装方案不严密、现场组织不力。在吊装工程中,存在较大的随意性,没有听从李谋的统一指挥,没有采取有效的防范措施和组织协调。
3、对现场缺乏统一严格的管理,没有安监人员或车间负责人在现场安全监督 也是事故的重要原因
(三)间接原因
1、三名职工对工作责任心差,工作中对没有脱钩防护的设备隐患不处理,为图省事对吊装作业安全马虎大意,思想不重视。
2、工区对职工安全管理、安全教育、措施贯彻学习力度不够,职工安全意识薄弱,自保、互保意识差,图省事,轻安全。
三、防范措施
1、本单位要立即开展“责任在我心中”讨论活动,消除人的不安全行为和物的不安全状态,提高职工安全责任心,规范职工作业行为,切实将此项工作抓到根上,落到实处,从根本上提高职工对安全的认识和对隐患的判断和防范能力。
2、各单位要认真组织职工讨论此次事故的原因和危害,迅速开展“反事故、反三违、反四乎三惯、反麻痹、反松懈”活动,举一反三,深刻反思,开展好警示教育。各单位要进一步明确和 20
落实各级安全生产责任制,加大现场安全管理力度,并加强特殊作业人员的安全培训和管理。
3、各级管理人员要接受教训,制定严细的工作标准,在今后的工作中要以身作则,靠前指挥,坚决杜绝此类安全事故的发生,确保矿井和选煤厂的安全生产。
离岗未断电源引发火灾
一、事故经过
某制衣店是一个五层楼的家庭式作坊。首层是店铺,堆放有海绵、万能胶水、成品座垫、塑料包装带等大量易燃物品,门口设有加工切割海绵的工场,夹层和二层为生产坐垫套的工场,三、四层为店主住房,五层为简易搭建的裁剪工场。
某日,该厂工人高某在店门口用电热丝加工切割海绵,离开岗位时未断电源,高温的电热丝引燃了海绵。火势迅速蔓延,高某试图灭火,但因浓烟太大失败。而该店正门的唯一出口被火封死,正在店内加工场工作的17名员工被困。消防局接到报警后,立即前往扑救。但由于该地段与最消防队距离较远,且该店门口堆放聚胺酯泡沫材料及万能胶水,燃烧非常猛烈,消防队到达火场时,大火已蔓延到店旁边的其它建筑,形成立体燃烧。经抢救后,被困人员只有两人逃出,其余全部被烧死或烟熏窒息而死。
二、事故原因
1、切割海绵设备简陋,工艺落后,安全隐患严重。该店切割海绵装臵是用竹子和金属丝做成的,金属丝的两端接上连接变压器的电线,因通电产生高温用以切割海绵。该套设备无超温控制装臵,当电热丝超过正常温度时,即会引燃海绵,造成火灾。
2、对员工缺乏必要的安全教育。高某是新招的工人,事故当日是他到该店上班的第二天,他下班后把海绵切割工具放在工作台上,未关电源就离去,致使电热丝过热引燃海绵着火,这是造成火灾的直接原因。
3、有关职能部门监督管理不力。该店是一典型的非法经营户,其擅自改变经营地点,扩大经营范围,转变经营方式,未办理消防报建手续。工商部门每月收取管理费,且每年进行2至3次的检查,却未能及时发现、查处和纠正其非法经营行为,客观上造成一个零售批发户违规转变成一个“前店后场”企业的事实,成为消防检查工作的“漏洞”。
三、事故教训
1、遵守国家有关规定,对易燃易爆危险物品的生产、使用、储存、销售、运输或者销毁实行严格的消防安全管理。
2、将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设臵明显的防火标志,实行严格管理。
3、产权单位与使用单位或者承包、承租单位要签订消防安全责任书,落实防火安全责任制,明确双方的消防安全责任。
无人监护 擅自登杆 触电死亡
1、事故经过
1985年11月12日上午9:47分,外线车间高压一组在孙岭变电站6KV孙大西线路停电登杆检查。工作负责人秦某安排完他人的工作后,独自去拆孙岭变电站孙大西6KV线路出线龙门架上的避雷器,误登临近的带电龙门架,造成人身触电死亡事故。
2、事故分析:
①没有认清停电检修的线路,盲目登杆,误登了带电线路的龙门架。
②没有严格执行(电业安全工作规程》规定的保证安全的技术措施,进行验电和挂接地线。
③没有指定监护人进行监护。
④当时的变电站值班人员没有向工作人员指认停电设备及间隔。
3、事故教训及防范措施:
①上杆塔前必须有专职监护人员,并确认所登线路的名称及杆塔编号。
②在工作前,应派专人对线路进行停电、验电和挂接地线。确认无电压后,方可进行工作。
③变电站当值人员应带领现场工作负责人到现场交待清楚已停电的工作间隔。
焊工作业安全事故案例
一、触电事故
实例1:焊工擅自接通焊机电源,遭电击
1、事故经过
某厂有位焊工到室外临时施工点焊接,焊机接线时因无电源闸盒,便自己将电缆每股导线头部的胶皮去掉,分别接在露天的电网线上,由于错接零线在火线上,当他调节焊接电流用手触及外壳时,即遭电击身亡。
2、主要原因分析
由于焊工不熟悉有关电气安全知识,将零线和火线错接,导致焊机外壳带电,酿成触电死亡事故。
3、主要预防措施
焊接设备接线必须由持证电工进行,焊工不得擅自进行。
实例2:要换焊条时手触焊钳口,遭电击
1、事故经过
某船厂有一位年轻的女电焊工正在船舱内焊接,因舱内温度高加之通风不良,身上大量出汗将工作服和皮手套湿透。在更换焊条时触及焊钳口因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击。事故发生后经抢救无效而死亡。
2、主要原因分析
(1)焊机的空载电压较高超过了安全电压。
(2)船舱内温度高,焊工大量出汗,人体电阻降低,触电危 险性增大。
(3)触电后未能及时发现,电流通过人体的持续时间较长,使心脏、肺部等重要器官受到严重破坏,抢救无效。
3、主要预防措施
舱内工作时要设监护人,随时注意焊工动态,遇到危险征兆时,立即拉闸进行抢救。
实例3:接线板烧损,焊机外壳带电,造成事故
1、事故经过
某厂点焊工甲和乙进行铁壳点焊时,发现焊机一段引线圈已断,电工只找了一段软线交乙自己更换。乙换线时,发现一次线接线板螺栓松动,使用板手拧紧(此时甲不在现场),然后试焊几下就离开现场,甲返回后不了解情况,便开始点焊,只焊了一下就大叫一声倒在地上。工人丙立即拉闸,但由于抢救不及时而死亡。
2、主要原因分析
(1)因接线板烧损,线圈与焊机外壳相碰,因而引起短路。(2)焊机外壳未接地。
3、主要预防措施
(1)应由电工进行设备维修。(2)焊接设备应保护接地。
实例4:焊工未按要求穿戴防护用品,触电身亡
1、事故经过
上海某机械厂结构车间,用数台焊机对产品机座进行焊接,当一名焊工右手合电闸、左手扶焊机时的一瞬间,随即大叫一声,倒在地上,经送医院抢救无效死亡。
2、主要原因分析(1)电焊机机壳带电。
(2)焊工未戴绝缘手套及穿绝缘鞋。
(3)焊机接地失灵。
3、主要预防措施
(1)工作前应检查设备绝缘层有无破损,接地是否良好。(2)焊工应戴好个人防护用品。
(3)推、拉电源闸刀时,要戴绝缘手套,动作要快,站在侧面。
二、火灾事故
实例5:焊工在容器内焊接,借用氧气臵换引起火灾
1、事故经过
某农药厂机修焊工进入直径1m、高2m的繁殖锅内焊接挡板,未装排烟设备,而用氧气吹锅内烟气,使烟气消失。当焊工再次进入锅内焊接作业时,只听“轰”的一声,该焊工烧伤面积达88%,三度烧伤占60%,抢救7天后死亡。
2、主要原因分析
(1)用氧气作通风气源严重违章。(2)进入容器内焊接未设通风装臵。
3、主要预防措施
(1)进入容器内焊接应设通风装臵。(2)通风气源应该是压缩空气。
实例6:氧气瓶的减压器着火烧毁
1、事故经过
某建筑队气焊工在施焊时,使用漏气的焊炬,焊工的手心被调节轮处冒出的火炬苗烧伤起泡,涂上了獾油,还继续焊活,施焊过程中又一次发生回火,氧气胶管爆炸,减压器着火并烧毁,关闭氧气瓶阀门时,氧气瓶上半截已烫手,非常危险。
2、主要原因分析
(1)漏气的焊炬容易发生回火。
(2)在调节氧气压力时,氧气瓶阀和减压器沾上油脂,发生回火,在压缩纯氧强烈氧化作用下引起剧烈燃烧。
3、主要预防措施
(1)汽焊前应检查焊炬是否良好,发现漏气严禁使用,待修复后再继续施焊。
(2)不能用带有油脂的手套去开启氧气瓶阀和减压器。
实例7:动火场地不符合要求,引燃大火
1、事故经过
某船厂焊工顾某向驻船消防员申请动火,消防员未到现场就批准动火。顾某气割爆丝后,船底的油污遇火花飞溅,引燃熊熊大火。在场人员用水和灭火机扑救不成,造成5人死亡1人重伤3人轻伤的事故。
2、主要原因分析
(1)消防员失职,盲目审批。(2)动火部位下方有油污。(3)现场人员灭火知识缺乏。
3、主要预防措施
(1)消防员接申请动火报告后,要深入现场察看,确认安全才能下发动火证。
(2)要清除动火部位下方的油污。(3)要加强员工的安全知识学习。
实例8:无证违章操作,酿本世纪末特大火灾
1、事故经过
2000年12月25日晚,圣诞之夜。位于洛阳市老城区的东都商厦楼前五光十色,灯火通明。台商新近租用东都商厦的一层和
地下一层开设郑州丹尼斯百货商场洛阳分店,计划于26日试营业,正紧张忙碌地继续为店貌装修,商厦顶层4层开设的一个歌舞厅正举办圣诞狂欢舞会,然而就在大家沉浸于圣诞节的欢乐之时,楼下几簇小小的电焊火花将正在装修的地下室烧起,火势和浓烟顺着楼梯直逼顶层歌舞厅,酿成了本世纪末的特大灾难,夺走了309人的生命。
2、主要原因分析
(1)着火的直接原因是丹尼斯雇用的4名焊工没有受过安全技术培训,在无特种作业人员操作证的情况下进行违章作业。
(2)没有采取任何防范措施,野蛮施工致使火红的焊渣溅落下引燃了地下二层家具商场的木制家具、沙发等易燃物品。
(3)在慌乱中用水笼向下浇水自救火不成,几个人竟然未报警逃离现场。贻误了灭火和疏散的时机,致使309人中毒窒息死亡。
3、主要预防措施
(1)焊工应持证上岗;在焊接过程中要注意防火。
(2)焊接场所应采取妥善的防护措施:要设专职安全员监视火种。
第三篇:安全事故案例
安全案例警示教育
现将总公司和各兄弟单位在各项施工过程中所发生安全事故,汇总了以下安全案例,进行安全警示教育。请各单位在如有类同的施工项目要加以预防,并以次为契机,增强员工自我安全防范能力,不断提高安全意识,为提高安全生产管理水平,确保安全生产的稳定局面。
案例1:深基开挖未设观测点,突然塌方8人亡
案例经过:2001年12月2日,中铁某局某公司某项目部在320国道穿越株六复线的石塘框架涵施工中,项目队长布臵二班班长带领22名协作队伍人员进行第2孔开挖和顶进施工。17.:00左右开挖基本到位,17:05,当顶进涵施工到内侧工字钢梁0.5m左右时,110次旅客列车通过顶进涵地段,未发现异常情况,作业人员继续进行底部土方清理,约10分钟后,靠近已就位的框架涵一侧约30立方的大体积土石发生塌方,8名作业人员被埋窒息死亡,构成重大安全事故。
原因分析:1.土质不均匀,扰动之后无明显变化,无坍塌先兆,未设臵变形观测点;2.未采取支撑防护措施。
预防措施:1.落实安全技术措施;2.按照要求设臵整体变化观测点;3.放坡开挖或设臵挡板对口支护措施。案例2:既有线上蛮干,导致列车脱轨倾覆
案例经过:2002年9月25日,中铁某局某公司项目部在京广线衡阳段既有线线路换边施工中,项目施工队长组织11名协作队伍人员和3名刚毕业的大学生(担当防护员),让退休返聘的线路工白某具体组织作业。施工前,白某自以为经验丰富,既未进行登记也未与工务部门联系,又没有申请慢行,只安排2名防护员到两端防护(防护距离仅300余米),1人观察,便利用以前掌握的列车运行间隔为22分钟的空隙时间,于20:10第一趟列车过后,便开始作业,指令作业人员将施工道口下行线铺面板抬开,用2台起道机都放在下行线左股轨道的轨枕槽间,一台放在距离道口北头第二孔处,一台放在距离第一台往南5孔处,共起道2次。到20:30左右,轨道、鱼尾板尚未安装好,起道机等设备也未取出,此时便由衡阳开往郴州的2767次货物列车正以90km/h的速度运行至距离作业点时,防护人员虽然给了信号,但是列车刹车不及仍然脱轨颠覆,机后5~29节车体倾覆,30节车体脱轨,车体侵入上行线,中断京广上下行线56小时46分。在货物列车运行脱轨倾覆前30秒,K90次快速列车刚刚以110km/h的速度通过,如果该车稍微晚点,所造成的后果不堪设想。
原因分析:1.施工负责人无资质、未培训、不熟悉既有线施工规定,乱指挥,违章蛮干,盲目起道换轨;2.施工安全监护不到位,管理混乱;3.工程发承包单位管理混乱,缺乏责任心,任意指令人员组织施工。
预防措施:1.严格既有线施工审批制度;2.施工队伍安全技术教育培训;3.严格落实管理人员安全监护职能;4.严格安全卡控措施制度。
案例3:吊篮违章乘人,设备失灵坠落
案例经过:2002年10月2日,在A省某建筑安装集团有限公司承建、C建筑工程咨询公司建立的宿舍二期1标段工程工地施工中,项目经理电话通知某作业队安排人员拆除10号楼东面井架,10号楼东面井架高40.5m,井架外形尺寸为2.3m×2m,角钢L75×5,钢丝绳直径为9.3mm。没有按照规定制定拆除方案,也没有指派安全员到现场进行安全指导,在10月3日上午6点左右作业队人员就擅自操作卷扬机开始井架拆除作业,在拆除井架天梁时,采用架设临时天梁的方式进行拆除。某作业人员A先将一根长约2.37m自行加工的Φ89mm×1.5mm钢管和螺纹钢焊接成临时天梁,然后和另外3名工人站在吊篮内,指挥卷扬机操作工B将他们提升至井架顶部下第二节,把自行加工制作的临时天梁搁臵在井架顶部下一节腹杆上。然后把天梁上的钢丝绳拆下,将钢丝绳通过固定在井架顶部下一节主弦与腹杆节点上的上部导向滑轮(0.5t桃示开口型起重滑车)与临时天梁的2t闭口吊钩型起重滑车、吊篮横梁上的滑轮串绕后,固定在临时天梁的螺纹钢构件上。上午9时30分左右,A某等4名工人将井架顶部的天梁拆除下,搬运至吊篮内,此时临时天梁的钢管突然断裂,产生冲击,使钢丝绳和上部导向滑轮的吊钩断裂,吊篮从37.5m高处下坠。因为井架的防护装臵失效,造成4名拆除作业人员随吊篮一起坠落至地。事故发生后,项目部立即将4人送往医院,经抢救无效后全部死亡。
原因分析:1.临时天梁选材不合理,轻度不够;2.作业人员自行使用自制的临时天梁,并擅自顶顶拆除方案,井架拆除违章指挥,违章作业站在吊篮内;3.架子班未按照规定对井架进行检查和维修,导致井架的防坠落装臵内部嵌满油污和垃圾,导致吊篮防坠落装臵失效。
预防措施:
案例4:违章指挥吊装,钢管坠落伤人
案例经过:2003年11月23日,中建某局安装公司的某单位分包,在某工程A标工地上,吊装3号楼清理屋面上的木板、条子、钢管、杂屑等零星材料。在吊运钢管时,操作者为方便挂钩,用吊索钢丝绳从钢管架底部穿上来,上部再用卸甲连接,连接完后,司机在看不清吊物、且没有按警铃的情况下突然起吊,并向左旋转,不慎使吊臂撞在3号楼外脚手架上,顷刻间松散的钢管从空中散落,砸伤多人。事故原因:1.塔吊司机违章作业,未按照起吊规程作业;2.吊运作业区间没有设臵明显的警示标志,对地面禁行人员通行的规定执行不力;3.安全管理失控,班组安排工作时有章不循,让无从事挂钩指挥操作证件的瓦工指挥吊运工作。案例5:疲劳作业意识差,高空坠落致重伤
案例经过:2005年7月1日,在某隧道进行初期支护护壁喷锚过程中,于凌晨4:50分左右,支护喷锚结束,由于洞内粉尘浓度过大能见度低,加之经过长时间的工作,施工人员有些疲劳,有一名施工人员在清理喷锚工具时,不幸从凿岩台车上坠落,导致重伤。
案例6:无作业警示标牌,搅拌机内把腿折
案例经过:2005年9月2日,某经理部在搅拌站修理搅拌机的过程中,总电源关闭后,因为没有写明正在维修警示牌,混凝土输送车司机在对罐车进行清洗时,擅自合上电闸抽水,导致搅拌机启动,造成一名正在修理搅拌机的人员腿部被搅拌机叶片搅骨折。案例7:高空作业未栓安全带,麻痹大意把命丧
案例经过:2005年8月25日,某经理部在某隧道进口BDK103+876m处施工过程中,协作队伍人员A在悬挂拱顶防水布时,因未拴安全带,作业时思想不集中,从6m高处坠落,头部受重伤,经抢救无效死亡。
事故原因:1.协作队伍人员自我安全防范意识不强,思想麻痹,高空作业未拴安全带,且未正确配戴安全帽(帽系扣带未系上);2.施工作业平台未分层悬挂安全网等防护装臵,设施不完善。3.安全管理不严,措施落实不认真,对安全设施检查及监督不够。
预防措施:1.对全体施工人员,尤其是协作队伍进行一次安全再教育,组织学习有关安全生产的法律、法规、标准和规定,以及安全技术知识,高空作业操作规程,增强作业人员的安全意识和自我防护能力。2.加强高空作业的临边防护及底板防护工作,严格按照规定配备安全网及安全带。3.进一步强化安全生产责任制的落实,完善安全管理体系,明确安全职责,加强安全检查。案例8:作业环境不安全,磨破电缆触电亡
案例经过:8月27日晚8:00,某经理部在某隧道施工中,因为作业面积水太多,给施工打眼带来较大困难,未等抽完水,便让两个作业人员采用两台风钻同时进行打孔作业,由于每台钻上带有两根管子,造成积水坑很乱,加上风钻的噪声和风钻喷出的大量雾气,作业面几乎看不清人和物,各自只顾自己的工作,没有考虑到水坑中的混乱情况,作业人员不慎将抽水机电缆线砸破,导致漏电触电身亡。
原因分析:1.协作队伍人员自我安全防范意识不强,缺乏对电器设备使用的基本知识,未对电线设施进行保护,直接将风钻支腿支在电缆线上,盲目施工、操作错误导致电缆线绝缘破损,是此事故发生的直接原因;2.生产场地环境不良、积水较深、照明光线不足、作业场地烟雾尘弥漫视物不清等也是导致此事故发生的直接原因。
预防措施:1.对全体施工人员进行一次安全再教育,组织学习有关安全生产的法律、法规、标准和规定,以及安全技术知识,用电作业操作规程,增强作业人员的安全意识和自我防护能力;2.进一步加强施工用电学习、管理、检查和监督,结合2005年7月1日实施的新行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》在全体职
工中进行广泛宣传和学习,切实加强现场的施工用电管理工作。案例9:吊车支腿不牢靠,吊物倾覆把车翻
案例经过:2003年6月26日,某作业队租赁16T汽车起重机,在起吊5T重的模板过程中,由于吊机支腿路基不均匀塌陷,司机操作不当翻入约15米深的河堤下。吊车倾翻报废,吊车驾驶员受重伤。
原因分析:1.施工现场作业场地狭窄、地基内层松软、局部塌陷是导致此事故发生的直接原因2.现场施工人员思想麻痹、自我安全防范意识不强,在进行吊装作业时无人指挥、支腿不牢,违章操作也是导致此事故发生的直接原因。
预防措施:1.对全体施工人员进行一次安全再教育,组织学习有关安全生产的法律、法规、标准和规定,以及安全技术知识,起重作业操作规程,加强对施工环境的识别,增强作业人员的安全意识和自我防护能力;2.加强安全检查与监督工作,要求各项目队负责人对机械及设备进行全面安全大检查,对承包班组及个人进行全面安全讲话,切实提高全员的安全意识,杜绝类似事故的发生。案例10:危石清除不彻底,意外落石伤1人
案例经过:2004年10月8日,某单位在深圳地铁某标段施工过程中,施工作业班组在爆破后排除掌子面危石时,拱顶突然落石,致作业队伍人员1人受到重伤。
原因分析:1.操作工人安全意识不强。在处理危石时,所站的位臵已超出初期支护,处于裸露的岩石下。2.操作工人操作技能不熟练。在处理危石时未能使用成熟的操作方法,先用钢钎清除危石,再修整开挖掌子面周边局部欠挖。3.现场带班操作班组长安全提醒不及时。每次处理危石时,现场均有带班人员守在一旁作防护和警戒,发现险情及时提醒操作人员避让。当曹帅彬处于危石下时,带班人未及时告知。4.经理部施工现场缺乏管理人员,未能及时监控每一个作业工序。预防措施:
案例11:深孔作业无通风,空气稀薄致人亡
案例经过:2003年1月16日,某经理部外协队伍施工队作业人员在挖孔作业时,由于该孔停工数月,孔内空气稀薄,协作队伍人员白A、白Y两人在未进行通风的情况下,下到孔内作业,先下去约5分钟的白A随即昏厥,白Y见孔内的白A没有声响,便下意
识得呼喊下到孔内施救,随后伙同众人将其救出,但其因为窒息中毒死亡。
原因分析1.协作队伍人员,缺乏自我保护意识;2.违章作业,未按照深孔作业未按照规定先通风检查再施工的规定。
预防措施:1.对全体施工人员进行一次安全再教育,组织学习有关安全生产的法律、法规、标准和规定,增强作业人员的安全意识和自我防护能力;2.进一步强化安全生产责任制和安全检查等制度的落实,完善协作队伍安全监督管理,明确安全职责,形成横向到边、纵向到底的监控网络。
案例12:挖孔作业未戴安全帽,吊桶脱落伤头颅
案例经过:2006年3月20日,某经理部外协队伍,在进行挖孔桩过程中,由于出架上的卷扬机钢丝绳滑落跑卷筒而绞断钢丝绳,导致渣桶中途坠落,砸中正在孔内作业的人员,由于该作业人员未戴安全帽,使头部受到重伤。
原因分析:1.协作队伍自带的吊架不合格,卷扬机钢丝绳偏位,吊架卷扬机上的卷筒无防止钢丝绳滑脱防护罩,导致钢丝绳脱离卷筒绞断钢丝绳;2.作业人员未严格按挖孔桩安全技术交底施工(无设臵活动滑板,未设防止坠物措施)。
预防措施:1.对全体在职人员和协作队伍人员进行一次安全知识再教育,组织学习有关安全操作规程、施工安全技术交底,增强作业人员的安全意识和自我防护能力;2.定期对吊架等设施进行检查验收,合格后方可投入使用;3作业前认真检查各类机具设备,及时发现安全隐患,把安全隐患消灭在萌芽状态。案例13:危石清除不彻底,孤石落下两人伤
案例经过:2005年6月20日,某经理部协作队伍在广州地铁某区间隧道施工中,由于换班时,前班清除危石不彻底,工序交接不清,验收不严格,使接班后进行作用面清理的作业人员被突然从上面掉下一块危石头砸受重伤。
2006年3月22日,某经理部外协队伍第二项目队拱架班在某隧道进口右洞K175+450掌子面处立拱架施工时,没有按照规定先行危石清理,再施工下道工序,也没有在现场设臵安全监督人员,使协作队伍人员一边排除危石一边搬运危石,其间被突然坠落的危石砸中腿部导致重伤。
原因分析:1.危石清除不彻底是造成本次事故的直接原因;2.工序交接不严格,对上道工序存在的安全问题检查不细致,危石隐患未能及时排除。
预防措施:1.加强对隧道四个掌子面的围岩进行沉降和变形监测;2.对区间竖井提升门架、电动葫芦等进行安全检查验收;3.对施工机具设备、施工用电、车站挖孔桩的提升设备和防护设备等进行一次全面细致的检查;4加大现场管理人员的监控力度,充实安全管理检查人员人员,实行工序检查验收跟班作业制度。案例14:私拆搅拌机防护盖,害人又害己
案例经过: 2005年6月14日,某经理部外协队伍在混凝土搅拌施工中,由于贪图施工方便,私自将储存罐螺旋式输送泵的电机风扇外罩拆掉,协作队伍人员在上料过程时,不慎被螺旋输送器上的电动机卷住挂住衣服,之后衣服和人被一同卷入机器内,导致全身挤压撕裂,造成重伤。
原因分析:1.作业人员未经安全教育培训,安全意识淡薄和自我保护意识差,输送散装水泥到储存罐时,没有告知操作员停机作业就进行输送,违章操作是引发事故的直接原因;2.未严格履行监管职责,存在安全隐患,导致事故的发生。
预防措施:1.认真总结事故教训,举一反三,加强安全生产领导工作,突出重点地开展安全生产大检查;2.加强安全生产工作,对全体员工进行安全知识培训教育;3.将螺旋式输送器电动机轴上的钢筋拆除,并安装电机防护罩,加强对机械设备的安全检查落实工作。
案例15:临边防护不到位,高处坠落酿事故
案例经过:1995年7月24日,某公路工程公司项目经理部在大桥施工中,为了少投入设备,节省开支,便组织12名民工在某联桥面上进行写落雨压沙袋作业。每2名民工为一组,逐个地将桥面上的雨压沙袋推或偷盗桥下施工便道上,再由装载机装车运走。下午16;00左右,桥面上只盛夏最后的20多只沙袋时,民工N和Q共同抬起一只沙袋,走到桥面边缘(高度距地面11.2m)准备往下抛,由于两人用力不协调,出手时间不一致(Q先松手),导致N被沙袋带下桥面,落在了斜插在施工便道百的一跟钢筋上,当场死亡。
原因分析:1.高处作业未设臵临边防护;2.因天气热,作业人
员脚穿拖鞋,加之,沙袋漏沙桥面滑,导致Q因此而在作业中失去重心,险些摔倒,处于本能先松开了沙袋,从而将N带下桥面;3.N落在了施工便道边斜插的钢筋头上,(说明施工现场杂乱无章,清理不及时)。
第四篇:安全事故案例
1引锭杆钩头脱落 砸向维修工胸部
一、事故经过:
2006年11月24日16时,在马钢股份有限公司第二钢轧总厂连铸分厂4号连铸机乙班接班,机长陈XX召开了班前会,布置完任务后,交待了安全注意事项。随后维护班组成员进行正常设备巡查,巡查后回到现场休息室休息。
22时30分左右,4号连铸机四流大剪出了故障,拉矫剪切工徐X到维护班组休息室喊陶XX和梁XX到4号连铸机处理故障,22时35分陶XX和梁XX到4号连铸机4流剪机处处理故障,22时45分剪机故障处理完毕,陶XX、梁XX回到P45操作室休息,23时左右,四流开机引锭杆未进入存放架,陶XX和梁照祥赶到操作平台,查看存放架液压系统,发现引锭杆已从存放架出来2-3米左右;机长陈XX喊FI号行车工彭X处理4号连铸机4流引锭杆,彭X将行车开到4流位置,并将行车挂钩落下,徐X把链条栓在引锭杆的前端(引锭杆呈弧形,约有8米长、重2吨),徐X指挥彭X将挂钩提升,然后打铃起吊,引锭杆脱离了存放架架槽,彭X一边吊一边听徐X指挥,当钩头已到存放架末端位置时,挂引锭杆的钩头突然脱落,引锭杆倒向北侧,砸到位于过桥的梁XX的胸部,陶XX等人立即将梁XX(男,41岁,液压钳工,84年进厂,三级安全教育)抬到1号连铸机4号连铸机之间通道上,随后送往市中心医院抢救,终因抢救无效于23时50分死亡。
二、事故原因及性质:(一)直接原因
引锭杆脱落倒下,砸到梁的胸部是这次事故的直接原因。(二)间接原因
1.引锭杆没有进入存放架,导致引锭杆在拉钢过程中需固定;
2.安全教育不够,少数职工安全意识不强;
3.作业现场确认检查不够。
2忽视劳保用品穿戴 停送电作业遭电击
一、事故经过:
2006年1月16日7时30分,马钢集团(控股)有限责任公司南山矿业有限责任公司凹山车间穿爆工段段长吴XX、副段长陈XX组织召开各班组长工作例会,在布置本周工作的同时强调了安全生产。8时,各班组长回到班组召开班前会,2#牙轮钻机长李XX带领全班学习了《2006年凹山车间安全工作计划》,随后安排人员工作任务。因2#牙轮钻刚刚大修过,正准备喷漆,喷漆前需要对牙轮钻进行清洁工作,李XX带着祝XX、周XX、尤XX、刘XX、陆XX共六个人用柴油清洁牙轮钻机的外部卫生,到10时50分左右,要对牙轮机内电器部分进行清洁,需要切断外部电源,外部电源是用电缆挂在6600伏的高压线电杆上面,用跌落保险作为接通和切断电源的开关。李XX就安排祝XX和周XX去停电,李XX和其他三个人继续在擦试牙轮机,祝XX拿着令克棒去停电,周XX拿着绝缘手套叫祝XX戴上,祝XX没拿,周XX就把绝缘手套放在地上,然后就回到牙轮机上,约10时55分李XX听到“啊”的一声叫,李XX赶紧从机子上下来看到祝XX倒在高压接线柱西北侧约2米处,头西脚东,左侧卧于地面,令克棒在高压线东侧约1.5米处,绝缘手套放在高压接线柱北侧约1.5米处。李XX叫刘XX打电话向车间调度报告有人触电,约10分钟后,车间派的车赶到。李XX等现场人员将祝XX抬上车,送到市中心医院南山分院,经抢救无效祝XX(男,32岁,牙轮钻司机,三级安全教育)于12时20分死亡,经法医鉴定祝xx系电击死亡。
二、事故类别:触电
三、事故原因及性质:
(一)直接原因
祝XX停送电操作时不慎触电是这起事故的直接原因;
(二)间接原因
1、少数职工的安全意识不强,未按规定穿戴劳动防护用品。
2、对职工的安全监督检查不力,安全教育不够。
3、停送电作业时监护不到位。
3高处作业吊篮坠地 砸死一人
一、事故详细经过:
(一)事故背景
大连温州城由大连BNU房地产开发有限公司(以下简称开发公司)开发建设的。2004年7月5日大连YL装饰工程有限公司(以下简称外装公司)与开发公司签订了承揽《温州城外装修工程》合同,同年6月开发公司将温州城室内F2、F3层等的内装修工程发包给了大连LY建筑设计装饰工程有限公司(以下简称内装公司)。同时百年城公司又与大连FH工程建设监理有限公司(以下简称监理公司)签定了工程监理合同。
(二)事故经过
2004年9月11日早晨,外装修公司大连温州城项目部施工队队长罗*平安排工人焦*、陈*、李*3人站在高处作业吊篮(电动爬架,以下简称吊篮)内进行外墙大理石干挂作业。8时20分左右,吊篮一侧的提升钢丝绳突然从固定的钢卡内“抽签”,造成吊篮倾斜坠地(坠落高度约7米),吊篮内的3名作业人员也随吊蓝一起坠地受伤;吊篮坠地的同时,在楼内进行室内装修的作业的内装公司瓦工娄*从楼内出来,恰好路经吊篮下方,不慎被吊篮砸伤头部(没有戴安全帽),随后4人立即被送到大连友谊医院抢救和救治,娄*经抢救无效死亡。焦*、陈*轻伤留院治疗,李*经简单处置后回到单位。
二、事故原因分析
经过调查组的现场勘查取证和询问有关人员,并依据大连理工大学工程机械研究所提交的《温州城外装施工高空作业吊篮坠落事故技术分析报告》等,认定造成此起伤亡事故发生的原因是由于施工设备有缺陷、现场安全管理不善等造成的生产安全责任事故,发生的具体原因如下:
(一)直接原因
1.现场所使用的吊篮存在缺陷。外装公司在温州城施工现场所使用的吊篮存在没有按使用说明书进行安装,因工作钢丝绳和安全钢丝绳端固定不牢,致使钢丝绳与绳卡夹脱扣(抽签),导致吊篮一端坠地。是造成作业人员伤亡事故发生的直接原因。
2.内装公司瓦工娄*安全意识不强,在从楼内出来时,没有观察门外上方是否有人在作业,贸然从有人在外墙上方进行干挂大理石作业的大门出去,又违章不戴安全帽。不慎被下坠的吊篮砸到头部受伤致死,是造成此起伤亡事故发生的另一直接原因。
4违章操作 触电死亡事故
一、事故经过
5月25日凌晨,该企业1号胎面线在生产6.50—16胎面时,机头工刘某未及时将胎面头搭上通往三层水槽的过辊,当他登上架子准备往过辊上放胎面头时,胎面头已经超过位置约450cm左右。这时按照工艺规定,应该立即停车,将多余部分割掉后重新启动机器,但是他却在未停车情况下,割断了多余的胎面头,结果这段割断的胎面头在爬坡皮带转变下行处挤入上8号挤出机传送带之间的夹缝中,挤压转动成直径为25cm、宽50cm、重约20kg左右的胶卷。胶卷在从夹缝弹性挤落过程中碰碎了安装在千层片斜上方、爬坡皮带下方的照明汞灯(220V、250W),掉落到两个千层片之间。2时15分左右,刘某发现用于照明的汞灯破碎,关停了胎面联动线,踩在接取皮带上用手去拿这卷胎面。在拿取过程中,右颈肩部碰及已被撞碎汞灯的限流灯丝,发生触电,从接取皮带上摔落在地。同班组人员立即对其进行抢救并送住医院,经半小时的抢救,抢救无效死亡。经法医鉴定,为右颈肩部、左肘内侧电流击伤死亡。
二、事故原因分析
1.操作工在处理挤压在两千层片之间的胎面胶卷过程中,右颈肩部碰及已被撞碎汞灯的限流灯丝,发生触电,是造成这起事故发生的直接原因。
2.操作工在工作中违反《胎面压出(单、双层主副手)岗位工艺操作应会标准》和安全用电“十不准”有关要求,没有及时停车处理割断留在爬坡皮带上的胎面,致使这段胎面胶夹在设备中滚动成卷掉落砸碎照明灯,同时又未及时通知电工进行更换处理,是造成这起事故发生的主要原因。
3.现场安全管理存在漏洞,对员工安全教育不够,是造成这起事故发生的管理原因。
4.作业环境不良,现场电器设备安装不合理。
5运行中的砂轮机轮片粉碎性破裂事故
实践告诉我们,运行中的砂轮机轮片破裂一般可分为两种形式:一种是“成型”破裂,另一种是“粉碎性”破裂。
造成“成型”破裂的主要因素有:砂轮片出厂质量不合格;搬运过程受损存在潜裂痕;安装时砂轮片受力不均;被打磨工件过大有误操作;侧向打磨工件时用力过大等。
造成“粉碎性”破裂的主要因素有:砂轮片出厂质量原因;砂轮片放置时间长且地方不当,造成粘合材料受潮失去强度;安装砂轮片时,压盖螺栓过紧;频繁侧向打磨加工工件等。
另外,砂轮机本身存在有轴向偏差过大;砂轮片两侧面压盖直径不等;振动过大等缺陷也都可能造成以上两种破裂现象。
运用“排除法”对事故成因进行分析,结论如下:
对同批次砂轮片进行检查发现,砂轮片内外圆同心度无偏差,轮片干燥且表面平整,无掉砂脱块现象。对破损的砂轮片断面检查时未发现有残痕。因此,可排除砂轮片的质量以及运输储藏的隐患。现场检测砂轮机,其传动轴无偏差变形,砂轮片两端压盖等圆,无异常机械震动。
将破碎的砂轮片复圆观察,砂轮片侧面无打磨痕迹,被打磨的车刀刀口及四个棱面平整光滑。从伤者部位和伤情分析,击伤当事人的是相互挤压的砂轮碎片不规则运动弹出所致。现场观察,距砂轮机2.5m的休息室房门被沿正切线方向弹出的大块砂轮碎片撞开。可确认操作都并无违章,且站姿正确,否则后果难料。
事故分析中了解到。有员工在更换新砂轮片时所采用的是18寸活动扳手,用来紧固Φ30mm的压盖螺栓,并且也未进行2—3分钟足够时间的空载运行。按常规,Φ30mm的砂轮机压盖螺栓的紧固,应选择不大于15寸以上的扳手,更因为砂轮机系高危机械。使用紧固螺栓板手尺寸过大,势必会增加力矩,使压盖过紧,砂轮片受力也相应增大,从而导致砂轮片隐形受损,强度减弱。从砂轮片安装到事故发生的全过程暴露出:(1)砂轮机没有实行专人专机安装制度;
(2)安装后未经过足够时间的空载运行便投入使用;
(3)特别是选择扳手不当,使压盖过紧致砂轮片受损。上述因素都是造成事故的主要成因。
6温州通顺机动车部件有限公司“3•5”机械伤害事故
2006年3月5日上午,位于塘下镇赵宅工业区的温州通顺机动车部件有限公司发生一起机械伤害事故,造成一人死亡(死者刘木成,男,湖北武汉人)。事故发生后,瑞安市安监局、总工会、公安局等部门派员组成“3·5”事故调查组展开事故调查。经过调查、取证、分析,形成调查报告如下:
一、企业概况
温州市通顺机动车部件有限公司创办于1996年,注册资金210万元,现有职工320多人,年产值6000多万元,主要从事机动车部件生产,厂址位于塘下镇赵宅工业区,法定代表人陈光华。
二、事故经过
2006年3月5日上午9时许,温州市通顺机动车部件有限公司工人刘木成在C6132A1车床上加工零件。当他将长条圆钢夹紧后,就开机工作。由于使用的原材料过长,车床转速过快(1200转/分),在离心力的作用下,引起钢条逐渐弯曲,车床振动,使车身移位倾斜。操作工刘木成在没有停车的情况下,直接去固定车床。当他到车床边上将垫片垫入车床后,起身时,钢条的弯曲程度已远远超过开始时的程度,刘木成被弯曲且高速运转的圆钢击中头部。边上的同事见状,立即关闭总电源,再把他抱出来,见其头骨裂开,出血严重,立刻送往医院,经抢救无效死亡。
三、事故原因
1、使用的原材料过长,车床转速过快(1200转/分),在离心力的作用下,引起钢条逐渐弯曲,车床振动,使车身移位倾斜;
2、死者刘木成违规操作,在机器出现问题时,没有及时停机进行修理;
3、温州市通顺机动车部件有限公司法定代表人陈光华虽有对员工进行过安全生产教育,也制定了单位安全管理制度和安全操作规程,但没有及时督促员工贯彻执行安全操作规程,以致引发生产安全事故。
7安全操作应记牢 皮带事故不算少
一、事故经过
2006年6月23日16:00时左右,酒钢烧结厂烧结球烧作业区运行乙班职工史XX(男,43岁,烧结成品工,工龄25年,本工种工龄4个月,三级安全教育)接班后进人转1-9岗位工作,约23:00时左右,当班班长高XX巡查至该岗位见到史XX,问他岗位卫生做完没有,史说干完了,随后高XX便回到环冷机小房填写相关记录。约24日凌晨0:00时左右,丁班接班人员朱XX来到岗位进行交接班,未见到史XX,便向乙班邻近岗位职工周XX、吴XX进行了询问,周、吴回答说没有见到人,朱XX认为史XX迸澡堂洗澡去了,便未再过问。24日凌晨2:30时左右,朱XX巡检到转1-9皮带机尾,发现史XX趴在机尾滚筒下方,朱XX随即打电话告诉丁班班长孙X,孙X到现场后卡断皮带事故开关,随后打电话告诉主控室通知医院急救室。120救护车到达现场后发现史XX已死亡。经医院诊断,史XX左侧胸腔开放性损伤、肺外露,左右上肢不全离断伤、肢体多发骨折致其死亡。
二、事故类别:机械伤害
三、事故原因分析
事故调查组经过认真、仔细、全面分析后,认为事故原因如下:
(一)直接原因
史xx在岗位作业时不慎被带入皮带是造成这起事故的直接原因和主要原因。
(二)间接原因
1、烧结厂球烧作业区对班组职工的交接班制度检查落实不够,致使交接班制度未能得到很好的贯彻落实。
2、烧结厂球烧作业区运行乙班对日常作业过程中的职工作业行为监督检查管理不到位。
8带压拆阀 阀门崩人
一、事故经过
1993年6月2日,兰州炼化总厂催化剂厂新建3000吨/年分子筛装置在开工试生产阶段中,因仪表风系统串入水,并将水带到了阀门的气缸,导致阀门动作不灵。当日0~8点班,该车间一班对部分气动阀门进行清理排水。班长在三楼晶化岗位协助清理14#晶化罐的排空阀门时,由于没把气缸两端气源线连接接头拆开泄压,便拆除气缸体与缸盖的紧固螺栓。当拆完最后一个螺栓时,由于气缸内存有余压,缸盖突然崩开。飞出的气缸盖击中班长的左面部,使其摔倒在水泥地上,造成颅骨骨拆、颅内血肿,颅内积血40mL左右。经过抢救无效,于6月4日凌晨1时40分死亡。
二、事故原因
(1)当事者思想麻痹大意,在拆除气缸盖时没有卸开气缸两侧的气源接头泄放余压(气缸内有0.3Mpa的压力),形成带压作业。
(2)操作方法不对,拆卸紧固螺栓时,应先全面松动,将气缸内余压泄放完后再拆下螺栓,而他却松一个拆一个,拆完最后一个螺栓时气缸内压力突然泄放,冲开上部缸盖,作业者本人无思想准备;加之人站在相对位置,飞出的缸盖正好打在其面部,致伤后死亡。
9未到安全位置解下安全带 不慎高空坠落死亡
事故经过
2005年8月9日下午,某炼钢厂维修车间转炉作业区丙班维修钳工王某、袁某和姚某到冶炼车间30米平台为1号转炉备氧枪。装好备枪,在水管螺丝还未全部紧固完时又接到2号转炉更换氧枪的通知。王某等三人又赶到2号转炉更换氧枪,2号转炉氧枪更换完毕。王某拿着梅花板手,系着安全带,返回1号转炉紧水管螺丝。随后,姚某来到27米平台,看到王某系着安全带正在紧螺丝,就问王某 “螺丝紧完了吗?”王某说:“紧完了”。姚某就去开1号转炉氧枪水阀门。王某在作业完毕后,不慎从30米平台坠落到18米平台,随即被送往医院,经抢救无效死亡。
事故原因
1、王某安全意识淡薄,在1号转炉氧枪检修平台作业完毕后,在还未撤到安全位置时,解下安全带,是导致这次事故发生的直接原因。
2、炼钢厂维修车间转炉作业区丙班维修钳工姚某、袁某作为王某的互保对子,没有尽到监护职责,未能及时制止王某的违章行为,是导致这次事故发生的重要原因。
3、炼钢厂维修车间及维修车间转炉作业区对职工安全教育不到位,对作业现场的安全监管力度不够。王某等三人更换氧枪作业,没有明确现场安全负责人,转炉作业区在安全管理上有明显的失职行为,是导致这次事故发生的主要原因。
4、炼钢厂安全管理上存在漏洞,对车间、班组安全管理工作及生产现场的安全监管不到位,是导致这次事故发生的间接原因。
第五篇:安全事故案例
施工安全事故案例选编
中铁十二局集团四公司
二00六年十月
编 写 说 明
安全生产事关人民群众的生命财产,作为施工企业,安全是企业形象和信誉的窗口,是经济效益的基本保障。施工安全管理是企业管理的重要组成部分,是企业整体素质和管理水平的集中体现。人世间最为宝贵的莫过于生命。坚持以人为本,促进人与自然的和谐发展,是构建和谐社会的基本要求,也是我公司的经营理念。近些年公司采取了一系列举措加强安全生产工作,取得了明显效果。但是,随着公司施工生产规模的日益扩大,安全生产在公司发展中的重要性也越来越突出,形势也越来越严峻,事故时有发生。面对一次次惨痛的教训,我们在反思安全工作的同时,必须唤醒人们对生命价值的认知,“关爱生命,关注安全”的企业舆论氛围必须加强。为了贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,体现“以人为本”的企业经营管理理念,增强企业全员的安全生产意识,提升企业安全生产管理水平,我们收集了近几年来我公司及兄弟单位施工中发生的事故21例。编写的指导思想是:以事故档案资料为依据,简要叙述事故经过,分析事故造成的原因,从中找出应汲取的教训和预防措施,以防同类事故的发生。
由于我们经验不足、水平有限,加之编写时间仓促,编写中难免有误,请各级领导、专家、同行批评指正。
《本书属内部学习资料,不得翻印》
一、营业线施工导致的安全事故 1、2006年7月14日16时20分,青藏铁路唐南养护项目部下属安多领工区一、二工区在唐南车站1道封锁进行小机群施工作业,16时20分距工地800m防护员通知现场防护员,拉萨至西宁N918次客车接近,现场防护员通知作业人员下道,小型捣固机在推动时捣镐撞鱼尾板,致使走行架脱落,造成捣固机侧歪侵限。N918客车通过时,挂小型捣固机电源盒,造成列车在唐南车站停车27分钟。
这是一次严重违章操作而造成的事故,主要原因是没有按有关规定设驻站防护员,致使列车接近时已没有时间处理故障,造成事故。2、2006年9月7日上午7时28分,集团公司包西铁路延安站改造建安公司项目部在将挖掘机从K504+100线路左侧工地转场到K503+647.8行包地道进行斜坡道土石方开挖作业,项目部派专职防护人员进行现场监护。当挖掘机行驶到K503+870时,监护人员听见工地防护人员的列车接近的防护哨音,发现列车由北向南驶来(此时挖掘机由东向西行驶),司机虽将挖掘机停车,但监护人员未进行限界检查,约两分钟后,挖掘机大臂和小臂的联接点与3710货车扶手相擦,中断行车30分钟。
这是一次监护人员严重失职,现场监护不到位造成的行车责任事故。3、2006年8月29日,武汉局襄北机务段司机值乘西安铁路局安康机务段ss7c0075号机车牵引1009次旅客列车(编组18辆、总重994吨、换长42.2)以117km/h速度运行至武汉局管内汉丹线K349+290m处,由于进行汉丹线增建二线工程施工的中铁七局建筑公司,在进行施工机械转场过程中,施工路拌机操纵系统故障,路拌机失去控制,撞破既有线封闭网并侵入既有线限界后熄火,路拌机司机弃车逃跑,导致1009次客车与路拌机碰撞,中断汉丹线3小时04分,延误本次列车5小时18分,构成旅客列车险性事故。
这是一起典型的由于施工单位责任造成的旅客列车事故。事故原因有四:一是既有线施工安全意识淡薄,施工单位盲目认为该施工地段与既有线无关,没有考虑施工机械转场将有可能危及既有线安全的情况。二是施工计划管理混乱,该单位没有把施工机具转场纳入施工日计划制度控制,施工计划管理流于形式。三是施工现场失控,在新路基高于既有线,且距离既有线仅有6.6m的情况下进行施工机具转场,既没有安排专人进行现场作业安全防护,也没有落实带班作业制度,任由司机作业。四是施工机械管理松弛,该路拌机在事故前一天已发生故障,但没有引起重视,及时处理,任由故障机械继续运行导致事故的发生。4、2005年10月15日13时41分,二公司浙赣铁路项目部在南昌局管段沙溪至灵溪间K365+598处施工时,将4根信号电缆挖断,中断信号设备正常使用3小时02分,被铁道部在全路范围内通报批评,给企业信誉造成了不良影响。
二、由于技术管理、施工组织设计不当及工程质量导致的安全事故
1、隧道方面 1)2005年12月22日下午14点40分,中国铁路工程总公司一局四公司承建的四川都江堰至汶川高速公路董家山隧道,在施工临时支护喷射混凝土时发生瓦斯爆炸事故。造成44人死亡11人受伤。经国务院调查组调查认定,高瓦斯工区按低瓦斯隧道施工管理,其施工、业主、监理、设计等各方安全生产责任不落实,未认真履行各自的安全职责,是导致事故发生的重要原因。
2)2005年10月26日5时30分,天汕高速公路梅州市蕉岭广福隧道施工时,发生塌方事故,造成12人被困。由于抢救方法得当、抢救及时,没有造成伤亡。
经专家勘察认定,发生事故的地段地质条件较差,存在土质较松的软夹层结构面形成一个锥形体,锥形体在开挖的过程中随着压力的不断增大而出现坍塌,事故为自然地质灾害。
另外,当塌方发生的时候工人马上停下来而没有乱跑,如果往外跑就有可能砸伤或造成其他事故。
3)2004年9月13日15时40分左右,怀新高速公路十五标段项目部龙马田隧道发生重大坍塌事故,死亡6人,重伤2人。事故直接原因是掌子面上方2m左右处拱顶突然塌落一个2.5*3.0*1.2m岩块所致,深层次的原因是地质条件发生变化,属于自然灾害。但是,初期支护不及时也是造成事故的一个不可忽视的重要原因。
2、桥梁方面 1)2001年9月25日上午9∶10时许,位于京福国道主干线福建三明际口至福州兰圃公路三明连接线的SLA5梅列互通A匝道桥模板支架在加载预压时发生垮塌,造成6人死亡、20人受伤的重大事故。
该事故属一起重大安全责任事故。事故的直接原因是:梅列互通A匝道桥1#墩钢管立柱直接立在水泥砼路面上,路面产生开裂,钢管立柱产生了一定的竖向和水平位移,贝雷支架缺少斜向支撑,横向约束薄弱,在堆载的外力作用下,由于支撑体系的局部变形引发支撑体系整体失稳破环,造成桥梁支架垮塌。
项目部在施工方案变更未得到监理批准的情况下擅自施工,不符合有关程序的规定;贝雷支架的搭设存在明显缺陷和隐患,整体稳定性差。如钢管立柱的底板与地面无固定连接,各榀贝雷梁之间缺少斜向支撑,特别是另增加的一排七根立柱直接顶在贝雷梁上,无水平连接,在加载的情况下,改变了受力结构,导致侧向失稳;现场技术力量薄弱,管理混乱。现场仅有一名技术人员,其余均为民工,项目部未按要求对民工进行安全教育,堆砂作业程序不规范,产生不均匀荷载。也未按要求派人观测预压时支架的变形情况。因此,施工单位应对该事故负主要责任。
2)2005年11月5日中午1点55分,遵义市务川至彭水公路珍珠大桥,在施工过程中悬拼拱架突然发生垮塌。当时正在施工的19名工人落下河谷。这起事故共造成16人死亡,3人受伤,直接经济损失352.1万元。
经调查组多方调查取证和科学分析,贵州省遵义市务川县珍珠大桥桥梁垮塌特大事故被认定是一起责任事故。这起事故发生的直接原因有二:一是大桥的施工单位在施工中,使用了不符合安全质量的施工器材,二是施工单位在施工中违规作业,最终导致了事故的发生。
3、路基方面
2006年9月19日,43008次货物列车16时57分行驶在内昆线迤那至仙水间K396+897处,左侧挡墙突然坍塌,机车与侵入线界土石相撞,造成列车机车及机后第一位、第二位车辆脱轨,中断行车35小时12分,直接经济损失685万元,构成货物列车行车重大事故。
事故原因:由于现场技术人员责任心不强,审查、使用图纸严重失误,在施工放样过程中错放了施工里程,致使该段挡墙施工不能满足设计要求,挡墙不能抵抗墙背土压力被剪切破坏。这是一起典型的由于技术管理上存在漏洞、把关不严而造成的事故。
4、其它方面
2001年11月2日上午9时30分,土石方二公司司机宁晓军在广南项目部施工现场平整场地时,将成都军区,中国联通,广州军区支办及四川广电局达川至成都广安段的四条通信电缆挖断,中断线路长达6小时之多,直接经济损失40余万元。
事故原因:现场管理人员盲目蛮干,是造成此次事故的直接原因,事发现场附近有明显的通信标志桩,但现场人员仍采用大型机械平整场地,造成事故。
三、机械设备操作及特种作业造成的事故
1、厂内机动车驾驶
2003年12月3日上午9时机运二公司(阿同项目部)职工曹喜增驾驶一辆YZ18型振动式压路机对DK52+312路基进行平整压实。在压实过程中,由于压路机太靠边,加上填料是松散的沙料,在后退倒压时,将后轮倒滑到路基一边,由于缺乏经验,想把压路机开上去,但是处理不当,操作失误,不慎将压路机掉进几米深的沟里,结果造成驾驶室严重变形,本人左大、小腿骨折。
事故原因:思想麻痹、安全意识淡薄、操作不当、判断失误。
2、吊装作业 1)2004年9月24日上午,伊犁项目部吊车司机张洪波驾驶QY25B42401BD号吊车,在伊犁河大桥项目部南岸改河施工中,进行砼块吊装作业,当进行第三块砼块吊装时,砼块与地面土堆接触,产生阻力,此时吊车转盘连续向前移动,当司机发现转盘转动有阻力时,提绳太快,操作失误(被吊物砼块与吊绳不垂直,产生一定的角度,使被吊物砼块突然向前,产生巨大冲力),致使吊车翻车。
2)1998年11月5日15时12分,云南玉元公路项目部六队在架设骆子箐三号大桥第八片梁时,天车失控,只能前行,不能后退,梁体向前快速滑行,天车撞掉前端车挡,梁前端1/4部要横落在二号桥墩盖梁上,架桥机左侧内倒,在二号墩上负责梁体就位的四名操作人员看到梁体滑来慌乱避跳,造成两死两伤。
事故原因:一是对架桥机选择失误。玉元公路骆子箐群桥纵坡 5%-5.5%,而现场采用的HRF50-160型架桥机最大设计纵坡只有3.5%,适应不了骆子箐群桥的技术需要,这是导致事故的主要原因;二是技术指导、把关不到位。起重安全基本原则要求架桥机摆放必须平稳牢固,行走天车小车电葫芦必须在平顺的轨道上行走,而在骆子箐三号大桥作业的架桥机整机臵于5.8%的纵坡上,天车行走路线前支点到中支点落差是152.4cm,实际支垫110cm,还有42.4cm,中支点到后支点落差是243.8cm,前支点到后支点总落差为286cm,天车行走纵坡过大,现场技术人员不懂操作规程,误认为是在3.5%范围内,没能及时制止,造成天车快速溜车,导致事故发生。三是操作人员盲目蛮干。11月5日架桥机前支腿油压装臵损坏,由该队队长苏**前往峨山请修理工,困架梁进度要求紧迫,该队工会主席庞**在前支腿没有修复正常的情况下,擅自用张拉油压机支撑前支腿,且支垫高度未达到平衡的情况下,盲目试车造成板梁滑行,导致事故发生。
3)2000年4月25日9时58分,集团公司华东指挥部在江苏连云港墟沟镇施工的连徐高速公路A2—2标架设113#至114#墩之间箱梁时发生龙门吊坍塌,造成34.5m箱梁落地的掉梁事故。
事故原因:导致此次事故的直接原因是由贝雷桁架组成的龙门吊结构存在严重缺陷和贝雷桁架钢架钢材质量不合格造成的。
3、机械设备操作造成的事故 1999年7月24日17时左右,神延铁路项目部组织泵送砼施工,18时20分输送管堵塞。项目设备科长刘**和输送泵司机任**试用摇控和手动两种操作方法处理均无效,项目经理张**安排其它人员拆管清洗,刘**和任**便打开了输送泵S阀大盖进行清洗,任**用手掏砼时刘**按动开关,致使任**右手被S阀转换进切断手腕,造成任**右手致残的重伤事故。
事故原因:一是思想麻痹,安全意识不强;二是违章操作,盲目蛮干,任**用手代替工具掏混凝土,而刘**在没有确认安全的情况下擅自按动开关是事故发生的直接原因。
四、爆破作业及爆炸物品管理导致的事故 1、2006年7月1日13时15,中铁十五局四公司洛湛线二项目部福田观中桥施工队道县工班与邵阳工班因工程纠纷在驻地发生争执,邵阳工班一劳务工从二楼抱出一包炸药,其同工班民工和房主等上前劝阻,互相拉扯中引爆了带电子雷管的硝铵炸药,炸死6人,炸伤14人。
此次事故表面看是爆炸物品管理混乱,深层次的问题是劳务管理有问题。2、1999年6月16日17时10分,山西引黄公路第五标段六家河村4#桥下(原古交公路项目部),发生民工私炒炸药爆炸,造成3死4伤的重大事故。
事故原因:一是当地村民违反《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的有关规定,私自制造炸药引起爆炸造成伤亡;二是项目部现场安全监护不力,没有及时发现并制止。
五、交通安全事故 1、2003年4月13日,云南安楚项目部测量人员王志平、宋西忠、于海、宋凤玉、尹勇一行五人在K92+954(新建公路里程)段进行高程水准点复测。十点三十分左右测量工作结束,一行五人全部穿着颜色醒目的交通安全标志服及身背测量仪器依次列队,行走在公路右侧的安全线以外,返回项目部,当行至安楚二专线K96+800(路堑地段)时,一行五人在毫无防范的情况下,突遭身后向昆明方向急速行使的一辆金龙客车的撞击(肇事车辆车牌号为云R01651,属大理永平曲峒客运公司迪庆分公司车辆),当场死亡四人,一人重伤。2、2002年6月18日上午10时15分,神朔铁路项目部汽车司机潘彬驾驶晋j00486号奥迪小轿车从介休到陕西府谷,当车行至大忻线158km+200m处与忻州同力民爆器材经营有限公司于珍臣驾驶的晋h11919号轻型厢式货车交会时相碰挂,致两车程度不同地损坏,造成交通事故。
4、2002年7月24日11时30分,鹧鸪山项目部汽车驾驶员王宏伦(临时工)驾驶晋k14102号bj2020小客车,从项目部驻地三家寨驶往马尔康方向,当车行至刷炉公路39km+700m处,超越前面行驶的由彭州市利安乡驾驶员柳宗全驾驶的川u09175号康明斯重型普通货车时,与迎面来的壤塘县电力公司驾驶员阿斯足驾驶的川u12189号依维柯栏板小货车发生碰撞,康明斯大货车追尾,造成当场死亡1人,伤4人,北京牌小货车报废,另两辆车严重损坏的重大交通事故。
从对安全事故的调查案例研究分析表明,相当一部分生产安全事故都有明显的前期征兆,在理论上都是可以防止避免的。疏于管理、违章违规作业、没有按程序及时果断采取措施是表面现象,深层次的原因是受利益驱动,违反客观规律,主观臆断。由此可见管理不善、不到位也是很大的隐患。“海不择细流,故能成其大;山不拒细壤,方能就其高。”对待安全工作,不论是决策者还是执行者,尤其应该持有“举轻若重”的态度。就是把安全生产工作的小事当作大事来抓,高度重视安全生产工作的细节,从基础性工作着手,注重对具体情况进行具体分析不断发现、研究解决新问题。目前,我公司在建项目的基本特点:一是不良地质隧道、受江河水位及场地制约的复杂结构桥梁等重难点工程多,施工难度大;二是铁路项目因设计滞后、任务调整,开工较晚,工期紧迫;三是公路项目标价较低,资金压力大;四是桥隧、既有线施工安全风险大,质量标准高,隐患通病多。对此,我们必须具有足够的认识,咄咄逼人的市场形势和悄然潜伏的安全质量隐患,迫使我们必须冷静分析、审慎排查严峻的安全质量风险,积极应对,标本兼治,健全防范机制,强化监控措施,消除隐患,化解风险,建立有效的安全生产预警机制、大力开展安全质量标准工地建设,特别要注重加强用规章制度管事、管人的研究和建设,消除人的不安全行为和物的不安全状态。从管理方面最大限度地减少和杜绝安全事故的发生。确保公司长治久安。