12锅炉A级检修情况说明总结25篇范文

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第一篇:12锅炉A级检修情况说明总结2

#12锅炉A级检修情况说明

一、工作完成情况

1、标准项目:

按要求本次A级检修共计完成了十七个标准大项中的166个小项,各项目均已验收合格。

2、削减、追加、更改检修项目:

① 削减项目:汽包集中下降管管座焊缝进行100%的超声波探伤,因汽包下部集中下降管处安装有防漩涡装臵和外护板,探伤后无法恢复,故申请削减该项目并得到批准;

② 追加项目:㈠、一次风机风机驱动端、非驱动端轴承更换工作,因12号机组自2005年投产至今,一次风机风机轴承未进行过更换,轴承游隙超标(≥0.35mm),需要更换。㈡、一二次风机变频器改造,因原一二次风机液偶调节转差率大,耗电高,需要进行变频器换型改造。

3、技措项目:

⑴AB侧中心筒改造(外委);

⑵AB侧冷渣机平台下降至3米,完成了C冷渣机的换型改造工作,ABCD冷渣机纵向布臵在锅炉两侧;

⑶烟气调节挡板分组改造,由原来的4分仓换型改造为12分仓;

⑷给煤机进口插板门改造,由内密封齿条式改造为外密封直通式SDM-510(与给煤机出口形式一致)电动插板门;1

⑸电除尘器三四电场极线改造(外委);

⑹引风机变频器改造,拆除液偶、液偶冷油器、辅助油泵系统,自制油箱,保留部分油路管道,每台风机安装两路油路冷却系统,以此保证电机滑动轴承运行;

⑺高压流化风机换型改造,高压流化风机A由原来的XPL410型进口设备改造为国产RRF-290型罗茨风机;

以上项目均已验收合格

4、反措项目:

① 水冷壁管防磨喷涂;完成了162m2面积

② 锅炉内、外部检验;

以上项目均已验收合格

5、节能项目:

① 冷渣器改造,C冷渣器箱体式改造为水冷滚筒式冷渣机,并且冷渣机平台整体下降至3米。

以上项目均已验收合格

6、特殊项目:

① 空预器部分更换,B侧热段上组前往后数第二箱更换钢管292根,B侧热段下组前往后数第一箱更换钢管97根,共记389根。

② 空预器入口非金属膨胀节蒙皮更换;

③ 冷渣机抽负压系统改造;

④ 旋风分离器回料器斜管金属膨胀节更换;

⑤ 炉内风帽疏通校正;

⑥ 炉内给煤口改造;

以上项目均已验收合格

7、金属监督项目:

① 锅炉受热面管蠕胀检测:分离器出口拉稀管A往B数、B往A数2——11根(第1根和第12根因浇注料遮挡,无法测量)蠕胀测量最高值φ63.8,最低值φ63.5;高温过热器上平面B往A数第1、2、3、10、14、16、17、18、20根,蠕胀测量最高值φ51.9,最低值φ51.5;高温过热器上平面A往B数第2、3、5、7、9、11、13、15、17、20、21、23、25、27、30、32、33、38、40、45、46根,蠕胀测量最高值φ51.8,最低值φ51;高温过热器检修空间B往A数第21、22、23、25、27、29、30、32、34、36、38、40、42、45、46根,蠕胀测量最高值φ51.9,最低值φ51.2;低温过热器检修空间B往A数第1、2、4、7、11、14、20、22、23、27、30、36、40、42、46、48、50、60、64、71、74、77、80、84、90、91、92根,蠕胀测量最高值φ51.6,最低值φ51.1;低温再热器上平面B往A数第1、2、3、4、10、14、17、20、24、25、30、32、36、40、44、50、56、60、70、80、85、90、91、92根,蠕胀测量最高值φ57.5,最低值φ57.1;省煤器检修空间B往A数第1、2、5、10、15、20、22、25、29、41、44、48、50、60、65、70、76、88、89、95、100、105、110、115、116根,蠕胀测量最高值φ42.6,最低值φ42.1;屏式再热器A往B数炉前上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,炉后上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,蠕胀测量最高值φ76.4,最低值φ76.1;屏式过热器A侧A往B数炉前上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,炉后上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,蠕胀测量最高值φ43,最低值φ42.1;屏式过热器B侧B往A数炉前上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,炉后上中下第1屏、第2屏、第3屏、第4屏,蠕胀测量最高值φ42.3,最低值φ42.0;

8、化学监督项目:

㈠ 锅炉汽包内部检查:

① 检查汽水分离器各部完整无异常,补刷油漆。

② 下降管防旋装臵拆除,宏观检查无异常。

③ 加药管检查有一个洞进行了补焊处理。

④ 腐蚀片按要求进行了更换。

⑤ 环形焊缝和纵向焊缝进行了打磨、探伤检查无异常。⑥ 更换汽包人孔门垫子。

㈡ 炉内水冷壁管割管检查:

① 前墙B往A数第34根浇注料上方9米处,割管长度1米。② A侧墙前往后数第61根浇注料上方7米处,割管长度1米。③ 中隔墙前往后数第29根浇注料上方8米处,割管长度1米。④ 屏过B仓B往A数第3屏炉前第1根,炉底下方4米处,割管长度1.25米。

㈢ 高温过热器管割管检查:

① B往A数第35根处,割管长度250mm。

㈣ 省煤器管割管检查:

① A往B数第29根处,割管长度250mm。

㈤ 水冷壁下联箱检查:

① 炉后B侧B往A数第一联箱的手孔割除检查无异常。

二、检修中发现的问题和建议

① 水冷壁检查自查有明显冲刷的76点,其中A侧墙前往后数第50根有一2米的冲刷槽,全部进行堆焊处理,A侧墙前往后数第1、2、3根鳍片裂纹打磨堆焊,长度500mm;锅炉特检和我公司金属测厚需要补焊点65处(厚度低于5.0mm),以上全部打磨堆焊。

② 检查高温过热器后仓第一层B往A数第44根管子中部有一30×25mm不规则椭圆坑,测厚为4.4mm;全部打磨堆焊,焊后测得母材

7.8、7.6、7.4,硬度191,补焊部位测厚8.8、8.3、8.4,硬度144。③ 过热器向空排气A侧二次门,阀座有约深5mm的贯穿性裂纹8条,阀芯有深3mm的贯穿性裂纹12条,研磨后回装(裂纹未消除),B侧一次门,阀座有约3mm贯穿性裂纹6条,阀芯有裂纹7条,研磨后装(裂纹未消除)。

④ 过热器一级减温水调门A,运行中发现流量不够,结合本次特检,对减温器进行割管检查,经内窥镜检查发现有堵塞、结垢现象,全部进行疏通、吹灰处理。

三、水压试验结果的简要分析

1.水压试验:

① 在水压试验过程中发现汽包集中下降管第一根输水二次门不能开启,后经割管检查发现,系管内杂质堵塞造成;疏通、打磨后焊接,以上位臵经探伤检查全部合格。

② 升压在10.0MPa时,给水母管测量温度表库联接内螺纹丝牙处泄漏,后经打磨堆焊处理。

③ 汽水系统本体全面检查无异常,水压试验合格。

2.点火油系统冷态试验合格。

3.底渣系统运转试验合格。

4.锅炉辅机试运转(一、二次风机、冷渣机、吸风机、点火风机高压流化风机)试验合格。

5.电除尘升压试验合格。

检修部锅炉项目部

二○一一年九月二十二日

第二篇:级检修总结

检修工作总结

我厂#4机组脱硫脱销及汽轮机通流部分改造工作于2012年7月 5 日正式开展,此次检修项目是我公司第一次对现有设备彻底改造项目。检修改造工作期间,我们严格遵守电厂的各项规章制度,安全高效保质的所列项目及其他追加项目,为明年#3机组贾修改造工作做准备。通过此次检修改造工作我们不仅锻炼了队伍,学到了先进的管理制度,也发现了诸多不足。

值得我们认真学习的内容主要有以下三点:

(一)定制管理设施齐全、制度执行到位

定制管理制度在电厂做得相当到位。安全围栏、胶皮、标志牌(检修区、废品区、备件区、工具区)齐全规范,每个安全围栏的正反两面还印有不同的安全警示语,提醒工作人员时刻注意安全。定制管理制度执行到位,工具、废品、备件摆放的十分整齐,工器具合格标签齐全,焊线的铺设、倒链的使用等等全部符合要求,工作现场整齐规范,安全监督人员检查细致到位。

(二)检修文件包,两票制度,五票联动制定具体、全面、合理、实

用性强

检修文件包,两票制度,五票联动贯穿在检修的全过程,是检修工作的指导性,安全性,程序性起到很重要的作用,非常值得借鉴仿用。其中的内容有工作前的工作票准备、工具准备、人员准备、检修工序卡、检修质量标准、检修质检点、修前设备状况和修后评价等,每一个过程都需要工作负责人及相关人员签字,能够确保工作的进

度、执行度和检修质量。

(三)人员责任心强,工作细致入微

发电厂的职工每天都是第一个到现场,最后一个离开,从不放过任何一个巡检点的检查工作。每到一个质检点他们都认真检查,关键步骤全程监督,如炉本体整体改造工作,从每一层加热器拆除到脱硫脱销改造我们一直监督指导,严格按照工程标准执行。检修工程质量严格把关,对每个人的工作细化,严格遵守两票制度。

在本次检修改造工作中我们在人员分工、安全管理和进度的把握上做的比较出色。每天接班对现场经行全面检查,接班会汇报前一天的工作情况,以及工作票执行情况。然后安排当天工作,对押回,提取,办理工作票的程序严格把关。对外单位施工负责人做好交流及联系,做到工作负责人随叫随到,保证工作质量,进度,队现场5S管理落到实处。随用随拿及时还,保证工具的使用效率。每天接班后检查现场的不安全因素,对工作人员进行安全交底并签字,保证工作安全顺利的进行。

本次检修改造工程毕竟是第一次,我们也遇到许多困难,存在诸多不足。

(一)工器具准备不齐全,不能满足现场的工作需要。经常因为

工器具的借用影响工作进度。

(二)现场安全警示不到位,围栏,标示牌,安全网,胶皮等等

不能有效的,全面的,无死角的执行到位。

(三)外单位施工人员安全意识淡薄,对安全带,灭火器,劳保

穿戴没有严格要求。

(四)现场环境炎热,环境炎热导致施工人员无法全身心的投入

工作,淡薄安全意识,降温降暑应着实加强。

通过这次检修改造我们应该借鉴好的管理制度,学习好的工作作风,总结出有效的工作经验,完善存在的不足,克服困难,为明年#3机组检修改造工程做好准备。

运行一值张剑

2012年8月4日星期六

第三篇:锅炉检修2011年总结

2011年锅炉检修总结

一、2011年锅炉检修总结简介

1.1.完成的检修任务

检修车间锅炉专业2011年共完成1#、2#、3#、4#锅炉停炉抢修n次,中修次,大修次。其中1#锅炉停炉抢修n次,中修次,大修次;2#锅炉停炉抢修n次,中修次,大修次;3#锅炉停炉抢修n次,中修次,大修次;4#锅炉停炉抢修n次,中修次,大修次。

1.2.其它

按时完成锅炉缺陷消除工作;完成《热电厂锅炉检修规程》的修订工作、锅炉检修工作计划和总结的资料整理工作;完成锅炉专业2011年的修旧利废、节能减排总结工作;完善补充设备检修台帐、缺陷管理台帐等。

根据现场的实际情况,提交合理化建议6项,其中有5项已实施。完成2011年所辖设备防暑度夏与“夏季三防”工作;并做好4#锅炉计划停炉检修工作,保证供暖工作如期正常进行,同时做好“冬季三防”工作,积极与相关专业做好沟通,解决现场的配合工作。

二、2011年锅炉检修工作具体内容

2.1.设备隐患处理及科技创新亮点

2.1.1.修旧利废、节约成本

我厂于今年4月份对3#、4#除尘器的输灰和放灰系统进行了改造,由原来的离散开放式放灰改造成密闭送灰、集中性放灰,该套设

备目前已投入运行,效果良好,困扰电厂多年的“灰尘暴”得到了很好治理,为了积极响应生产节能减排的号召。电厂计划下一步将会对1#、2#除尘器的输、放灰系统也进行上述的改造,若4台机组同时运行,那么原来设计的空气压缩机的储气罐容量将不足,势必造成空气压缩机频繁动作,才能保证供气要求,这将会加大空气压缩机的电机和压缩机的使用率和故障率,为解决这一缺陷,检修车间锅炉专业辅机班积极开展创新工作,对原来废弃的放灰系统的储气罐的进、出口进行了焊补和改造,同时安装了压力表和安全门,改造后的储气罐将同时向两台布袋式除尘器的脉冲器供气。此项技改将大大降低了放灰系统供气方面的故障率,同时为我厂“修旧利废 节能减排”做出了应有的贡献。

2.1.2.细微观察、解决根本

1#、2#锅炉的返料器为U型回料阀,返料风室被中间隔板分为松动风室和输送风室两个部分,风管布置在风室的底部,运行中,被分离器收集下的返料灰,有部分灰尘会通过风帽漏到风室和风管内,随着运行时间推移,灰尘积累过多,风管堵塞,造成返料器结焦,回料阀无法正常运行,这不仅影响到锅炉运行的效率,而且大大影响到锅炉连续运行的经济性、安全性和稳定性。甚至会因返料堵塞而造成停炉,并且在停炉检修时,需要割开返料风管,清除积灰和焦块,增加了不必要的劳动强度和费用。为了能节省检修费用和增加设备运行的稳定性,锅炉本体班人员通过细心观察,对回料阀进行了改造。具体项目有:

一、将风管的入口均布置在风室的侧面,以避免漏灰落进风

管里而造成堵塞;

二、为了能够定期的清理风室内的积灰,在松动风室和输送风室的底部各增加一个漏斗装置,漏斗顶部设置一阀门,当漏灰积累到一定程度时,可开启阀门放灰。如此改造后,设备运行良好,大大减轻了职工的劳动强度,并且延长了运行周期,减小了因返料器堵塞而造成停炉的几率。为厂节约大量资金。

2.1.3.根除缺陷、消除隐患

我厂的电除尘器,共有三个电场,每个电场内悬挂了约20组阳极板和阴极芒刺线,每排阴极芒刺线又分为上、中、下三层,一层中的一排大约有10根芒刺线,如此算来,一个电场内将近有600余根芒刺线,由于阴极芒刺线要进行高压放电,所以阴极和阳极是不能相连接的,否则将造成短路无法放电而造成电场停运。

由于排至除尘器的烟气温度高、速度高、含尘量大、呈酸性,水分高等因素。阴极芒刺线需长期在如此恶劣的环境下工作,故障率高是可想而知的,3#除尘器便因为三个电场皆由于芒刺线断裂与阳极板连接形成短路,造成设备停运。严重影响到锅炉的正常运行,并最终造成了3#锅炉停运的事故,为了避免类似问题的再一次发生,检修车间锅炉专业对此问题做了认真的分析:根据芒刺线两端用螺栓连接在阴极框架上,芒刺线上端断裂后,余下的芒刺线在重力作用下,向任意方向倾斜的特点,提出了用两根铁丝拉直并夹紧一排芒刺线后固定在阴极框架上。如果芒刺线在运行中折断,那么也只能顺着此排的芒刺线倾斜,而避免了与阳极板相搭造成短路的结果。2011年08月07日锅炉专业辅机班对

3#除尘器的1#电场进行了改造。通过运行时与其余三台除尘器比较的结果来看,运行效果很好。为提高设备的运行周期,锅炉辅机班人员对其余除尘器也进行上述改造。

2.1.4.压缩成本、提高效益

2#锅炉尾部烟道是按照煤粉炉的标准设计的,自安装以来没有大的变动,只是做了日常维护工作,2006年06月将2#锅炉改为循环流化床锅炉,锅炉改造后烟气中的灰尘粒径以及速度远大于同比的煤粉炉,根据磨损速率正比于颗粒速度的三次方来看,尾部烟道的使用寿命将大大缩短,漏风处此起彼伏,这不仅降低了锅炉效率,而且加大了检修力度、劳动强度和材料费用。

为解决此缺陷带来的影响,锅炉辅机班人员利用2#锅炉大修期间,做了更换尾部烟道的计划,为压缩检修成本,检修人员利用Φ89×4mm的废弃钢管和4mm的钢板制作6个膨胀节,仅此一项,便为厂里节约了6万余元的检修费用!

2.1.5.合理改造、优化设备

我厂1#、2#、3#、4#炉煤泥分配器下部至锅炉入口煤泥管道,由于各种原因经常造成堵塞,疏通起来非常困难,有时需要五、六个人利用高压清洗机冲和钢管捅的办法,半天的时间才能疏通,消耗很大人力和物力,严重影响了煤泥的燃烧量。

为了降低检修人员的劳动强度,锅炉辅机班人员利用废旧仪表管和割枪上的割咀,自制可长可短、多节可控的管道疏通器,大大提高了高压清洗机的射水压力,彻底改变了以前那种一边注水一边几个人

抱着钢管用力捅的笨方法,大大提高了工作效率,一个人就能轻松自如的操作,在一般情况下两、三个人半小时就能解决煤泥管道堵塞的问题,不但节省了人力,节约了时间,更主要的是增加了锅炉燃烧煤泥量,为锅炉的稳定、经济运行提供了可靠保障。

2.2.锅炉检修设备台帐建立完善

在2011年工作期间,针对所辖设备进行了一系列的台帐整理工作,包括4台锅炉设备的台帐,输灰、脱硫设备的台帐等,均从无到有进行建立和完善。目前4台锅炉大修的设备台帐和检修台帐正在建立中。

三、2012年的整体工作思路

3.1.检修工作

结合2011年锅炉的检修情况,合理制定2012年锅炉设备的技改和大修项目;淘汰1#、2#过时的放灰系统,更换为密封输送、集中放灰的输、放灰系统;增加3#、4#锅炉冷渣器,提高锅炉综合效率。

结合2011年#

1、#2发电炉的检修,对网上缺陷和点检中发现的设备隐患进行列项处理,通过加强检修质量、提高检修工艺和作业标准等方法,来保证修后设备的可靠性和完整性,力求在检修中寻找顽固缺陷的症结所在,并予以消除。

通过日常点检定修发现设备的隐患,摸索设备的劣化趋势,把握设备的健康水平,搜集设备的状态参数,力争将设备的缺陷与隐患消除在故障的萌芽状态。

3.2.点检定修台帐完善

改进、完善、丰富现有的各类检修台帐、设备台帐和缺陷台帐等;完成发电炉、启动炉汽水系统管道阀门的设备台帐和检修台帐;建立重要设备的病历卡;合理的使各类台帐融汇贯穿,减少各类台帐的烦琐与重复,增强其实用性。

3.3.节能工作

结合设备现场的实际情况,提出切实可行的合理化建议和节能建议,通过日常点检定修,消除设备潜在隐患和不安全因素,以达到延长设备的检修周期和使用寿命。

响应公司2006年为节能降耗年,利用日常宣传,推动锅炉专业的节能工作,使人人要节能,积极想节能,力争使节能工作做到实处,并将每月的节能工作写入月度总结中。

3.4.其它

已经提出对项目经理人、设备点检定修知识的学习培训要求,以便更好的满足现岗位的要求。

现通过网上遗留缺陷,可以分析出,10.2米平台公用系统设备缺陷4项,占缺陷总数的30%,尚有部分阀门内漏运行未予统计6项,由于大部分缺陷均需系统双机停运后方能处理,几率较少,且目前供应库房无合适的备件(大型阀门采购周期长),建议:购买部分公用系统阀门,以便一但系统隔离后予以更换,提高系统的安全性和可靠性。

第四篇:300MW锅炉A级检修前设备分析

300MW锅炉A级检修前设备分析

1、锅炉本体漏风治理与消除

现象:个别炉本体人孔门及看火孔关闭不严,降低锅炉炉膛温度,提高了锅炉排烟热损失,降低锅炉热效率,浪费能源。

原因分析:1)锅炉看火孔开关不灵活,门锁紧把手不好用,看火孔不能完全关闭;2)锅炉人孔门个别密封盘根老化损坏,导致密封性能差;3)炉本体个别部位存在封闭不严,特别是炉顶密封存在损坏现象,使机组运行时有风进入;4)预热器漏风较大。

处理措施:在检修时更换损坏的人孔门密封盘根,保证人孔门密封严密性;恢复锅炉本体看火孔门手柄及销轴,确保其开关灵活好用;运行期间运行人员加强现场巡视,检查漏泄点并统计,在检修时一并处理;针对炉顶密封,在检修时应委托专业厂家,对炉顶损坏的密封进行清理并修复,保证炉顶密封的完整性;调整预热器密封间隙,更换损坏的密封片,修复损坏的扇形板。效果:节约能源,提高锅炉热效率。

2、锅炉受热面防磨防爆工作

现象:锅炉后包墙过热器在2010年C检时发现有涨粗现象,省煤器、过热器及再热器系统受热面的防磨护瓦均有损坏,C检中分隔屏过热器及顶棚过热器检查不够彻底,1号机组由于受热面泄漏停机已发生3次,为此,对1号锅炉受热面彻底处理是很必要的。

原因分析:1)由于机组长时间运行,受热面的防磨护瓦受烟气磨损及吹灰蒸汽吹扫而使其脱落;2)由于吹灰器故障后,吹灰器定点吹

灰使受热面极易受损而发生四管泄漏;3)吹灰器系统管路疏水不彻底,吹灰蒸汽如果携带水量大,会造成四管吹损严重,长时间会形成沟痕;4)受热面局部过热后,会导致“四管”强度降低,如超压运行易发生泄漏;5)锅炉“四管”的检查需要搭设大量的脚手架,在机组小修时由于时间问题往往不能够彻底检查。

处理措施:搭设锅炉炉膛内部检修升降平台,确保水冷壁喷燃器、吹灰器等重点部位得到全面检查;分隔屏过热器、对流过热器、对流再热器由于管排较高,检修中必须搭设脚手架进行彻底检查;对所有吹灰器区域的受热面管进行检查,恢复所有受损的防磨护瓦;对吹灰器系统彻底检修处理,避免在运行中由于吹灰器卡涩等故障造成定点吹灰;对吹灰器管路系统进行彻底检查,确定管路支吊架完好,以保证管路有一定的倾斜度,检查修理吹灰系统疏水平台所有的阀门,确保管路疏水彻底;运行人员加强运行监视,避免管路超温运行;加强排污系统的监察,检修时对水冷壁下联箱及后包墙过热器下联箱内部内窥镜检查,确保排污疏水管路畅通。

效果:确保锅炉能够安全稳定运行,降低由于“四管”原因造成机组非停。

3、磨煤机外漏治理

现象:磨煤机工作现场灰尘较大,每天早晨地面都会有一层浮灰,磨煤机减速机下部时常集有大量灰尘;磨煤机下架体密封漏泄严重,时常有火星及飞灰;密封风机出力不足,现场需求密封风量较大。锅炉汽水损失较大。

原因分析:1)磨煤机拉杆密封损坏,使其密封效果差,在密封风压力有限的情况下,会有粉尘外漏;2)磨煤机下架体密封原为机械式密封,采用迷宫环形式,磨煤机经过两年来的运行,其密封由于长时间冲刷磨损,无法保证其密封效果;3)锅炉防爆门泄漏较严重,防爆门长期工作在高温环境中,其密封圈经常老化,无法达到密封效果;4)密封风系统大量的漏风,导致密封风量欠缺,同时使密封效果差。处理措施:1)检查更换磨煤机拉杆密封装置,更换拉杆密封组件,调整加载架导向板间隙,确保密封装置工作正常;2)招专业厂家对磨煤机下架体密封进行彻底改造,建议改造为碳精环式密封装置,有利于今后的维护检修工作;3)防爆门由于结构形式不够先进,建议改造或者对所有的密封件进行更换,并重新整定其起跳压力;4)对以上泄漏问题处理后,将使密封风系统得到大大改善。

效果:大大改善现场工作环境,减小下架体的密封的漏泄问题将有利于提高磨煤机减速机寿命,并且碳精环密封改造后有利于今后的检修更换。

4、捞渣机故障处理

现象:捞渣机铸石板脱落严重,刮板磨损严重,捞渣机时常被卡跳。分析原因:1)捞渣机铸石板粘贴质量差,特别是在斜坡强接口部位,局部脱落后将会带来恶性循环;2)铸石板脱落后,炉渣将直接磨损斜坡钢板及限位钢板条,炉渣在刮板及斜坡墙间产生相对运行,加重斜坡墙及刮板的磨损;3)由于内导轮长期浸泡在灰水中运行,一旦密封损坏将使轴承失效,内导轮卡死磨偏后将造成链条卡死;4)捞

渣机运行速度过快,加剧了刮板的磨损速度;5)由于新粘贴的铸石板与原磨损的铸石板厚度存在偏差,运行中高点更易刮损脱落。处理措施:1)建议委托专业厂家在机组大修时将所有的铸石板全部清理,重新粘贴新铸石板;2)对于损坏的刮板,能修复的更换耐磨条恢复使用,其他的更换新刮板;3)解体检查捞渣机内导轮,更换密封组件及轴承,如损坏严重应更换整组;4)运行人员加强运行调整,捞渣机采用变频运行,根据灰渣量调整捞渣机运行速度;5)更换捞渣机液压油。

效果:确保捞渣机稳定运行,提高捞渣机整体使用寿命。

5、锅炉送引风机、一次风机大修工作

现象:1A一次风机振动大,引风机可调静导叶叶片振动较大使紧固装置损坏;送风机、一次风机动叶角度偏差较大,并且一次风机单台运行另一台倒转。

原因分析:1)1A一次风机叶片在2010年5月由于叶片损坏进行更换,由于现场不具备做动平衡条件,怀疑动平衡不好造成振动大;2)送风机、一次风机液压调整装置存在调整偏差,动作不一致;3)引风机可调静导叶由于其铰接组件松动,静导叶频繁颤动而使其受损;4)风机振动大与轴承游隙有一定的关系,轴承游隙过大会使振动增大;5)一次风机出口挡板门不严密。

处理措施:1)建议A一次风机转动部分返厂大修,对转子做动平衡试验;2)其他5大风机全部解体检查,检查轴承、更换润滑油、检查液压调整装置等,更换新液压头,并将旧液压头返厂修复;3)更

换引风机全部可调静叶的铰接组件,检查更换静叶轴承;4)校对送风机、一次风机动叶开度,调整引风机静叶开度,确保其开度达到百分百;5)检修更换一次风机出口挡板密封片;6)更换所有风机的润滑油,确保润滑油的油质。

效果:确保六大风机长期稳定运行,提高风机使用寿命。

6、锅炉风机暖风器系统故障频繁

现象:暖风器系统阀门管路漏泄频繁;暖风器疏水无法正常回收至除氧器;暖风器运行不可靠,单根管漏泄则整组暖风器无法使用。原因分析:1)暖风器疏水管路系统焊口质量差,由于交变热应力使其焊口泄漏;2)阀门法兰垫片采用石棉板,由于安装质量及老化、交变热应力造成垫片损坏而漏泄;3)管路系统安装不合理,每台风机暖风器分为两组,单组故障无法对其解列;4)暖风器疏水泵选型不合理,疏水箱容积为3.5m³,每次疏水泵启动5分钟就将疏水罐打空,疏水泵启动过于频繁。

处理措施:1)对管路焊口全面检查处理;2)更换管路系统的所有阀门法兰垫片,更换为高压石墨垫片或石墨缠绕垫片;3)在每台暖风器下部两根输水管路上分别加装焊接阀门,以保证暖风器可以单组解列;4)对暖风器疏水泵重新选型进行改造更换。

效果:确保暖风器系统稳定运行,保证冬季暖风器能够正常投运。

7、锅炉补水率大分析处理

现象:定排排气量较大,暖风器疏水不能得到及时回收。

原因分析:锅炉下降管排污门及水冷壁下联箱排污门存在内漏现象;

后包墙过热器下联箱疏水门内漏;锅炉所有的排空气阀有内漏情况;暖风器疏水泵设计不合理,暖风器疏水无法返回除氧器。

处理措施:解体检查研修锅炉汽水系统阀门约计109台,更换进口排污球阀3台;改造暖风器疏水泵,冬季运行时确保暖风器疏水能够回收。

效果:降低机组汽水损耗,节约能源,提高机组效率。

8、电除尘顶部漏泄治理

现象:除尘器顶部油漆起皮脱落,顶棚屋面板漏泄。

原因分析:1)除尘器顶部长时间热胀冷缩,造成密封角线疲劳漏泄;2)烟囱先期由于“石膏雨”问题,烟囱出口携带的液滴飘落至除尘器顶部,致使其产生腐蚀问题;3)除尘器顶部防腐油漆风化失效,起不到防腐效果。

处理措施:1)修复除尘器顶部泄漏点;2)打磨除尘器顶部盖板,并重新刷涂防腐油漆。

效果:有效防止除尘器顶部盖板进一步腐蚀,确保除尘器安全稳定运行。

9、锅炉煤粉管路防磨大修

现象:煤粉管路经常发生漏泄,现场环境卫生很差,增加工人的劳动强度。

原因分析:1)防磨陶瓷脱落,使部分弯头失去防磨功能;2)长时间运行,风粉冲刷磨损致使漏泄;3)风粉变向后,冲刷磨损角度发生改变,造成局部磨损严重。

处理措施:1)测量风粉管道的厚度,对磨损严重的管路进行更换;2)检查弯头内部的防磨陶瓷,修复管路内部脱落的陶瓷片,对无修复价值的弯头则进行更换;3)根据管路磨损情况,如果存在上下磨损不一致将对管路整体翻身。

效果:大大改善现场环境,确保机组长期稳定运行。

第五篇:#2机A级检修锅炉监理工作总结[最终版]

#2机A级检修锅炉监理工作总结

粤电云浮发电厂

#2机A级检修锅炉专业监理工作总结

粤电云浮发电厂#2机组A级检修自2012年04月25日起,至2012年06月18日结束,共发出作业指导书36份,签证W 点

H 点。共完成标准项目33项,特殊项目20项,175小项,18分项。现将锅炉专业监理工作作如下总结:

一、主要检修设备及监理范围:

本体部分:

(1)完成水冷壁翻边;

(2)对流过热器、省煤器及中温再热器、燃烧器改造,增加燃尽风;(3)完成锅炉“四管”防磨检查;(4)完成安全门解体检修;(5)主给水及旁路门解体检修;

(6)

一、二级减温水调整门、手动门解体检修;(7)炉本体各疏水门解体检修;

(8)底部上水门、底部加热门解体研磨更换;(9)完成炉辅磨煤机本体及附属设备的检修;

(10)粗、细粉分离器检查,并做防磨处理,防爆门更换;(11)引、送风机检修;(12)排粉机、输粉机给粉机及给煤机检修;(13)电除尘、捞渣机的检修任务;(14)完成炉烟风机技改;

(15)本体、辅机特殊项目20项,均已完成。

在此期间监理对标准、技改及特殊项目的检修进行了跟踪和旁站,对现场检修过程中出现的差错和质量问题进行了纠偏。

二、现场检修设备工程质量执行情况:

1、二次汽水压试验,中温再热器新管口共9处因焊口焊接原因泄漏;

2、一次汽水压试验因水冷壁鳍片割伤造成泄漏(更换3根补焊1处);

3、水冷壁磨损超标管更换 45 根;

4、在对水冷壁进行抽查测厚中发现共有75根管磨损超标,已做更换处理,三、检修中发现的主要设备缺陷及处理情况:

引风机检修中发现:A引风机前轴承(电机端)滚珠磨损,起麻点; 送风机:A、B送风机推力侧、承力侧滚动轴承磨损严重; 排粉机:A、B排粉机轴承油隙超标,磨煤机:A磨减速机轴承油隙超标,A磨煤机小齿轮磨损严重,A磨进口大瓦脱胎,B磨出口大瓦脱胎;

捞渣机:捞渣机水封补水阀门,捞渣机两侧放灰挡板腐蚀严重;阀门:

1、汽包A、B侧连排一次门解体后,检查发现阀芯阀座吹损严重;

2、汽包A、B侧连排三次门解体后,检查发现阀芯阀座吹损严重;

3、定排旁路门解体后,检查发现阀芯阀座吹损严重;

4、定排#10电动门解体后,检查发现阀芯阀座吹损严重;

5、甲侧微量喷水一次门定位销断掉,无法拆卸;

6、过热器二级减温右侧减温水三次门阀座底座穿孔修前已焊补;

#2机A级检修锅炉监理工作总结

7、A侧一级减温水一次门解体后检查发现阀座已变形,无法研磨修复;

8、过热器二级减温水B侧减温水一次门解体后检查发现阀座已变形,无法修复;

9、A侧二级减温水反冲洗门解体后发现阀座变形,阀杆弯曲无法修复;

10、A侧一级减温水一次门解体后检查发现阀座已变形,无法研磨修复;

11、过热器二级减温水B侧减温水一次门解体后检查发现阀座已变形,无法修复;

12、A侧二级减温水反冲洗门解体后发现阀座变形,阀杆弯曲无法修复;

13、汽包A、B侧连续排污调整门,解体后检查发现阀芯、阀座密封面冲刷严重,已全部进行更换、研磨和机加工处理。

四、不符合项执行情况:

共发出不符合项18条,已全部完成。

五、存在的问题、亮点及建议:

1、中温再热器新管口因焊接质量原因,在水压试验时有9处泄漏,已全部进行返修和补焊,并对其它新焊口进行检查处理,水冷壁翻边鳍片割除时,没有做好预防措施,使部分管段割伤,造成水压试验泄漏(已做更换和补焊处理)。

2、在对水冷壁进行抽查测厚中发现共有75根管磨损超标,已做更换处理。磨煤机检修,检查齿轮啮合情况,没有按照大修管理手册质量验收程序,进行下步工作,存在严重越点现象。

3、A、B送风机检修现场,作业流程轴承更换,H点没有三级验收签字,进行下一步工作,存在越点现象。均已进行质量考核。

建议:

1、下次检修时对#2炉水冷壁管进行全面检查,对查出超标的管段进行更换;

2、加强检修工和焊工的责任心教育,提高检修质量和焊接水平,以防再次发生因水冷壁鳍片割伤水压试验泄漏事件;

3、对各检修单位的工作负责人进行必要的培训,熟悉作业指导书签点程序,避免再次出现越点现象。

#2机组A级检修监理组锅炉专业

2012年06月20日

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