热工大修总结报告

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第一篇:热工大修总结报告

热工设备大小修总结报告

济宁市东郊热电厂

电热队

一、所属系统:检修性质:

二、计划工期:年月日至年月日共天。

三、实际工期:年月日至年月日共天。

四、本次检修项目:

检修标准项目共项,特殊项目项,试验项目项。

五、本次检修完成的主要检修项目:

六、未完成项目及原因:

七、主要材料消耗情况:

八、简要文字总结:

第二篇:热电厂热工大修工作总结(最终版)

2012年热工大修工作总结

十多天忙碌紧张的检修工作终于结束了。看着锅炉里熊熊燃烧的火焰,汽轮机嗡嗡的轰鸣,大家脸上露出了欣慰的笑容。这十几天中,同事们每天清晨7点开始就忙碌在工作现场,直到晚上20点才能下班,中午匆匆吃口饭,就又在现场忙碌了。虽然每天很辛苦,但随着机炉的正常运行,大家身上的疲惫随之被欣慰所取代,一种成就感在心中油然而升。

经过这次检修,锅炉汽机起运时热工的缺陷几乎为零,给设备正常运转奠定了坚实稳定的基础,没有因热工的原因延误设备运行。

总结此次检修,热工方面取得了一定的经验,也暴露了一些不足。这次检修取得的经验:

首先,在检修前做了充分的准备。备品备件很早就提出计划。备件的保证是检修的首要基础,没有备件,检修无从谈起。虽然有些备件在检修开始后才到位,也有些备件至今仍未到货,但并未耽误检修的进度。

其次,检修前详细核对了检修项目,对一些在日常生产中无法检修的内容做了重点安排。这次检修全部消除了公共系统的缺陷,不会因公共系统装置无法解列而不能消缺。这次检修所列项目16项,实际在停运时产生的临时缺陷52项,共计68项缺陷。现除备件未到(3项)和其它原因(1项)未消除的4条缺陷,64项缺陷全部消除。消缺率为94.1%。这次检修中,除了保证热工的消缺,还配合其他专业完成了一些技改技措任务。包括化水专业安装两台流量计,汽机专业安装低加压力表6块,协助电气专业处理阀门电动装置5台。

最后,检修队伍的壮大,技能的提升是这次检修任务圆满完成的重要保证。热工检修完全是由外委保运单位蒙电一建完成的,蒙电一建的领导对此次检修非常重视,在检修前及时调整了热工检修人员,使得热工检修人员技术力量大大加强,检修水平有了很大提高,检修质量得到根本保障,并且在检修期间,积极协助现场工作需要,从调试单位借调调试人员协助现场检修。领导的重视,员工的努力使此次检修任务得到满意的结果。

在此次检修中,也暴露了一些工作中的不足:

技术掌握不全面:检修中,外请了DCS厂家技术人员对现场DCS进行了全面的检查及优化。如果热工人员对DCS系统掌握程度更深一些,对DCS软件能理解的更彻底一些,这项工作完全可以由本专业人员完成,可以给单位节省下外聘人员的费用。还有水化的操作员站,已经将硬件全部更换,但还是与PLC无法建立通讯,目前还在与PLC专业技术人员进行沟通,共同想办法解决这个难题。这充分暴露了热工专业对PLC没有很好掌握,尤其在数据通讯方面尚属空白,需要抓紧补课。

综合起来,此次检修热工专业总体上圆满完成了检修项目。想在下次检修中表现的更完美,首先要苦练内功,提升自我技能,更多的掌握控制系统方面的知识,尤其是系统软件的特性和功能,在思想上要高度重视,提前做好各方面的准备,包括备品备件,人员安排,项目落实等,只有做到心中有数,工作中才会得心应手,才会有条不紊,才会更加完美的完成领导交办的各项任务。

热工专业

2012年6月9日

第三篇:发电机大修总结报告

发电机(包括、水轮发电机)大修总结报告

---------------发电厂----------------号发电机-------年-------月--------日

制造厂----------,型式----------,冷却方式----------------.容量---------MV.A.额定电压---------KV

(一)停用日数:

计划:---------年----------月---------日到---------年----------月---------日,共计------------------------d.实际:---------年----------月---------日到---------年----------月---------日,共计------------------------d.(二)人工

计划:------------------------工时,实际-------------------工时.(三)大修费用

计划:------------------------万元,实际-------------------万元.:

(四)由上次大修结束到此次大修开始运行小时数-------------------------,备用小时数

-------------.上次大修结束到本次大修开始小修-----------次,停用小时数-----------------------.上次大修结束到本次大修开始非计划停用-------次,---------h,非计划停运系数-----------,其中:强迫停运----------------h.等效强迫停运系数-----------------------.上次大修结束到本次大修开始日历小时--------------------h,可用小时----------,可用系数-----------.最长连续可用天数----------,最段连续可用天数-----------------.(五)设备评级: 大修前----------------------;大修后----------------------.升级或降级的主要原因:

(六)检修工作评语

(七)简要文字总结:

1.大修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施.2.设备的重大改进内容及效果.3.人工和费用的简要分析(包括重大特殊项目的人工费用)

4.大修后尚存在的主要问题及准备采取的对策.5.试验结果的简要分析(对氢冷水内冷发电机应包括大修前后的漏氢率,定子转子线圈进出口水温差(最高值)水导电率等在此注明,主语不能按预防性实验进行实验时应说明原因).6.其他.检修负责人-------------

总工程师----------------

第四篇:2018年大修安全总结报告

2018年安全保卫清洁文明组大修总结报告

2018年我们公司进行了为期XX天的停车大修,这是我公司自2017年5月生产以来的第一次大修,这次大修公司领导高度重视,全面统筹,周密组织,分工明确,制定了科学详尽的大修计划,在公司各级领导的机会督导和承包单位的积极配合下,分为各个职能小组,保证大修安全有序的进行,在预定期限内安全顺利完成了此次大修,作为安全、保卫、清洁文明组,我们小组在组长的领导下做了很多工作,下面对此次大修的安全保卫等工作做以下总结:

一、工作回顾

此次大修我们主要是负责安全、保卫、清洁文明工作,纵观今年以来省乃至全国,出现的多起安全事故,决大多数都是出在系统停车期间,对此我们做了以下工作:

1、在检修前加强对安全作业票的管理,所有作业票都必须按照规定签订并重新印制了作业票在大修期间进行试行。

2、大修期间严格执行安全作业管理制度,我们尽可能做到没处一级动火点、受限空间作业点都亲自去确认落实,设备、管道是否具备交出、施工作业的条件,是否进行作业前的分析。

3、此次大修的重点也是长线是塔更换塔盘,与车间管理人员、组一起对主蒸塔检修加的所有盲板进行逐个签字确认。

4、检修前一天对承担此次大修任务的施工单位及由检修和外来施工人员组成的检修主力军进行全员安全培训,考试并存档。

5、在检修期间严格要求施工队伍,对施工队伍人员、施工期间的隐患行为进行检查,并进行严肃考核。

二、存在问题

虽然在大修前,大修开始以后我们做了很多关于安全方面的工作,但同时也暴露出需要的不足,没能完美的完成一个安全管理人员职责内的工作,总结大修期间出现的各类事件有以下不足:

1、塔检修盲板确认不够细致,导致塔底部从浓醋酸槽向主蒸塔补充液的管线没有加盲板,这也暴露车间在分析检修加盲板时未考虑完全,安监部对系统不熟悉,导致未能及时发现重大安全隐患。

2、施工单位擅自使用>36V的临时照明灯,并后期对使用>36V的临时用电加强检查,并严格进行考核。

3、大修经验不足、安全意识淡薄导致施工时施工队伍、员工出现很多违反安全规定的作业(如未按规定开作业票;作业票未能及时开施工所涉及的所有作业票)

总结此次大修虽然出了很多的插曲,但还是圆满完成了公司开车以来的第一次大修,我们也积累的很多经验,暴露出许多的不足,对此安监部对此值得反思,部长也对此对相关人员作出批评,并作出以下指示:

1、要加强日常的生产现场的安全管理;

2、每天对现场安全隐患、清洁文明进行检查,严格进行考核;

3、对日常的检维修作业进行重点监管,检修作业前必须与现场人员确认无误后方可批准施工,杜绝三违,做到一级盯着一级干,一级对一级负责的方针,保证公司安全生产工作的稳步进行。

安全、保卫、清洁文明组

第五篇:热工复习

玻璃热工设备

基本概念

1.玻璃池窑熔化率K

窑池每平方米面积上每天熔制的玻璃液量。t /(m2 ·24h)。

2.吨玻璃消耗的燃料量

熔化一吨玻璃液消耗的燃料重量(或体积)。kg燃料/ t玻璃或m3 / t玻璃液。

3.有效热效率

(用于玻璃熔制的耗热量 / 单位耗热量)%

4.横火焰窑

窑内火焰作横向流动,与玻璃液流动方向垂直,有2对以上小炉

5.马蹄焰窑

窑内火焰呈马蹄形流动

6.纵火焰窑

窑内火焰作纵向流动,与玻璃液流向一致

7.三传理论

动量传递,动力:压强差,如池内玻璃液流动、火焰空间、蓄热室、管道内的气体流动或液体流动

热量传递,动力:温度差,如窑内热传递、玻璃液内热交换、配合料内热交换、气—固间、气-液间、液-固间的热交换

质量传递,动力:浓度差,如玻璃液内物质扩散、气体空间内同组分间扩散

8.火焰空间热负荷值

火焰空间热负荷值:每单位空间容积每小时燃料燃烧所发出的热量。也叫热强度。(Q火/V火)

9.流液洞流量负荷

每小时通过流液洞每单位断面积的玻璃液量称为流液洞的流量负荷,kg/cm2.h

10.格子体的比受热面积A

比受热面积:每平方米熔化面积所需的格子体的受热表面。A=F蓄/F熔

11.格子体通道的横截面积

12.格子体的填充系数

填充系数:每1m3 格子体内砖材的体积

13.小炉口热负荷

小炉口单位面积单位时间的燃料消耗量

14.玻璃形成过程的耗热量

配合料在熔制过程中生成1kg玻璃液理论上所需要消耗的热量。

15.烧煤气小炉的形式

格子体通道截面积:1㎡格子体横向上气体通道的截面积。

“小交角”特点:空、煤气交角小,预燃室长,舌头探出(长舌)。小炉火焰平稳、较长,火根与火梢温差较小,易控制,自然通风,检修方便;但体积较大,散热损失大,占地多。“大交角”特点:空、煤气交角大,预燃室短,舌头不探出(短舌)。小炉空、煤气混合良好,火焰较短,出口附近火焰温度高,结构紧凑,但火焰难控制,火根与火梢温差大,用机械鼓风,检修不方便,操作水平要求高。

16.坩埚窑

窑内放置坩埚,坩埚内将配合料熔化成玻璃的热工设备。或玻璃液在坩埚内熔化

17.窑龄和周期熔化率

窑龄,连续生产的时间,以年为单位。周期熔化率=窑龄×熔化率(t/ m2)

问答题

1.蓄热室马蹄焰窑炉的优缺点?

答:优点:火焰行程长,燃烧完全。一对小炉,占地小,投资省,燃耗较低,操作维护简便,适应产品多。

缺点:火焰覆盖面小,窑宽温度分布不均匀,有周期性温度波动和热点的移动。

2.换热室双悬池窑的优缺点?

答:优点:与单碹池窑相比,窑顶散热小,炉温较高,窑内温度分布均匀且稳定。

缺点:砌筑费时,内碹易被高温和粉料蚀损,与蓄热式比热效率低,换热室易堵,易漏气。

3.窑池的作业制度有哪些?怎么操作?

温度制度、压力制度、泡界线制度、液面制度和气氛制度。

通过温度、气氛的控制满足工艺要求。要稳定,又要适时调整。

“窑温”指胸墙挂钩砖温度。依靠燃料消耗比例调节。

压力制度指的是压强或静压头,沿气体流程。要求是:玻璃液面处静压微正压(+5Pa),微冒火。测点在澄清带处大碹或胸墙。用烟道的开度调节抽力压强。

人为确定玻璃液热点位置。马蹄焰池窑稳定性不很强

液面:要求稳定,依靠控制加料机的加料速率来进行。

气氛:改变空气过剩系数来调节(空气口大小和鼓风用量)。

4.提高流液洞寿命的策失有哪些? 提高流液洞寿命措施:采用上倾式流液洞;扩大冷却表面;减少砖厚度,采用有效冷却结构;采用优质耐火材料。

5.提高蓄热室格子体换热效率的策失有哪些?

A、增大F蓄。B、合理配置格子体砖材材质。C、加强保温,减少散热。D、缩短换热时间。E、采用机械鼓风

6.提高熔化池熔化率的能力有哪些?

提高玻璃窑炉的熔化能力:

1)正确地选择燃料。火焰亮度:油>天然气>发生炉煤气2)不同燃料采用不同的火焰黑度和尺寸。净化煤气加大火焰尺寸,质量差燃料增大火焰黑度。3)调整火焰喷出角度及长度。贴近玻璃液面。长度要燃烧完全及覆盖面大。4)角系数小。提高墙体面积。5)薄层加料。6)提高空气预热温度。7)提高窑炉耐火材料质量。

7.为什么熔化池中自然流动是整体的,永久的?强制对流是暂时的,局部的?

自然流动:整体的、永久的。原因:玻璃液的粘度(μ)和密度(ρ)与温度(t)有关。μ—t曲线,t↓,μ↑,流动速度ν↓。ρ—t曲线,t↓,ρ↑,△t引起△ρ。密度差△ρ产生自然流动。

8.池窑的热分析可以反映哪些工况?

热分析内容

①玻璃熔化;②热能利用;③余热回收;④燃烧;⑤漏气;⑥气流阻力;⑦换向;⑧窑两侧对称;⑨窑压;⑩窑体蚀损。

9.坩埚窑窑体构造包括哪些部分?

坩埚窑由窑膛、坩埚、燃烧设备(火箱)、换热器、漏料坑、烟道及烟囱组成。

10.玻璃电熔窑有哪些优点?

(1)热效率高(2)适合熔制高质量玻璃:(3)适宜熔制含高挥发物组分(F、Pb、B、P等)玻璃和极深色颜色玻璃(4)电熔窑构造简单,管理方便(5)无污染,无噪音,作业环境好,没有碹顶和上部结构散热,环境温度不高及没有废气和配合料粉尘,是污染环境最小的熔制方法。

11.池窑发生池底漂砖的原因是什么?采取的策失?

池底采用多层池底结构,表面层采用抗侵蚀性强的优质耐火材料;

12.应用三通道蓄热室的优点?

答:(1)可以在不增加厂房高度的情况下扩大换热面积,同时可以根据各通道气体进出温度、侵蚀情况以及通道内的主要传热方式来考虑各通道格子体的结构和砖的材质,使蓄热室的设计更合理,蓄热室的利用率和余热回收率都有所提高,蓄热室整体寿命延长。(2)烟气流程长,气流分布均匀,助燃空气预热温度高。(3)可根据不同温度的传热方式特点,确定各通道内合适的烟气流速,以提高热交换能力。(4)较普通箱式蓄热室不易发生堵塞或倒塌,减轻工人劳动强度,增加经济效益。

13.窑压偏大的故障原因?

(1)窑炉使用时间较长时,由于堵塞和漏气,窑压会相应增大;(2)气流阻力过大和烟囱抽力不够

14.简述常用热电偶的类型?

铂铑30-铂铑6热电偶;铂铑10-铂热电偶 分度号为S;镍铬-镍硅(镍铬-镍铝)热电偶 分度号为K;镍铬-考铜热电偶 分度号为XK;

15.玻璃熔窑钢结构的作用?

玻璃熔窑钢结构的作用?

答:承受各个砖结构部分和玻璃液共同作用的推力和压力

16.玻璃电熔窑采用的是什么电?原因?

玻璃具有电解特性,直流电使电极表面产生沉积物和形成气泡。电熔用交流电,由隔离变压器供电。

17.玻璃熔窑的热工控制的意义?

玻璃熔窑的热工控制包括对玻璃熔窑各热工参数(如温度、压力、液面、气氛、流量和流速等)的测量与自动控制。

热工测量是检查热工过程的基本手段,自动控制是保证热工设备维持最佳状态的重要措施。正确地安装与使用热工测量与自动控制仪表,可以正确、及时地了解与控制热工设备的工作状态,保证设备的安全运转,提高玻璃的产量和质量,降低燃耗,提高劳动生产率。

18.池窑冷却部的作用?

作用:对玻璃液冷却、均化和分配。A、冷却玻璃液;与流液洞起一半降温作用B、稳定玻璃液温度和成分;C、玻璃液继续澄清和均化;D、可吸收一部分再生气泡;E、改善熔化池的循环对流;F、稳定玻璃液面,并均匀分配给供料道。

19.熔化率的选择依据?

1)玻璃品种与原料组成;2)熔化温度;3)燃料种类与质量;4)制品质量要求;5)窑型结构,熔化面积;6)加料方式和新技术的采用;7)燃料消耗水平;8)窑炉寿命和管理水平。

流液洞的作用:撇渣器和冷却器的作用。

1)对玻璃液的选择作用。

2)玻璃液的冷却作用好。

3)减少玻璃液的循环对流,减少热损失。

4)提高玻璃液的均匀性

1)热负荷值——每小时每m2熔化面积上消耗热量,W/ m2;

2)单位耗热量——熔化每千克玻璃液所耗总热量,kJ/kg玻璃;

3)耗煤量或耗油量——熔化每千克玻璃液耗用的标准煤量或油量,kg煤/kg玻璃或kg油/kg玻璃。

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