第一篇:总装5月份度降本增效
总装5月份降本增效
节约是中华民族的传统美德,是我们民族世代相传的精神财富,也是我们这个民族百折不挠、生生不息的力量源泉。节约这种美德为世代中国人所崇尚。在实际工作中,总装班班组成员深入贯彻总部降本增效的方针政策,并将其渗透到工作的各个环节。
一、加强修旧利废的专项工作,对使用的吊具、吊带、卡环、钩子每周定检,对需要焊接修复的工具进行修理,减少新制作费用的产生,对不需要新制作和领取的备品备件杜绝领取,节约费用降低成本费用。
二、所有设备严禁出现“跑、冒、滴、漏”现象,对管辖区域的所有设备分别采取由班组巡检、岗员点检、专职点检员巡检的三重检查方式,发现有漏油、散料、抛撒现象的设备立即进行整改和清理,同时在工作时间内不需要开启和使用的设备,一律要求不准带电闲置,制定照明开启时间,节约电能。
三、从班组、岗位入手,对旧设备、旧零部件组织回收,修理,再次利用,通过修、改、代,达到降本增效的目的。利用塑料线滚子和废木料制作橡胶棒放置架;将焊条余料从新焊接使用;
四、调整人员配置,明确职责,合理分工,最大限度的发挥班组成员的工作潜能,提高生产效率。
第二篇:2012年总装第一季度降本增效工作总结
2012年总装第一季度降本增效工作总结
2012年第一季度总装共计装配变压器台,其中包括:
为提高班组成员的工作技能和工作效率,总装班在车间领导的大力支持下组织丰富多彩的培训和比武,主要有:真空罐干燥培训、绝缘距离培训、滤油机操作培训,安全培训、引线焊接比武、变压器装配比武、插铁比武等。通过培训,班组成员对常用设备和工艺要求有了更详细的了解,而技术比武则让大家在比赛中认识到自身的不足,取长补短无论在工作技能或是工作效率方面都得到了极大的提高。以器身插铁为例,比武之前单台铁芯需花费两个半小时,比武结束后相关班组成员单台铁芯所需时间缩短半个小时以上。引线和总装在提高工作效率方面也取得了突出的成绩。
在实际工作中,班组成员深入贯彻总部降本增效的方针政策,并将其渗透到工作的各个环节。
引线焊接是引线工序中最为重要的工作环节,之前因为员工责任意识不强焊接设备关闭不及时造成乙炔氧气浪费,通过学习降本增效,引线工序员工自觉遵守操作规程,及时关闭设备开关,减少资源浪费。此外,引线员工利用业余时间利用余料废料自发组织焊接练习,提高了焊接质量,缩短了焊接时间。
清理变压器油是总装工序最为头疼的问题之一,在注油或滤油过程中油管破裂变压器油泄露不仅在无形中增加了员工的工作量更造成了变压器油浪费为公司造成不必要的损失。经班组成员讨论后制定了详细的油管检查方法,此方法的实施大大降低了油管破裂的几率,在很大程度上减少了变压器油的浪费。
在工作开始前做好设备检查工作;在工作开始前准备好工作过程中所需的所有工具、材料;将工作中产生的余料、肥料进行回收改造成各种有用的工具;将无法使用的工具进行修理或改造成其他的工具……总装人一步一个脚印的走来,从陌生到熟悉,从生涩到熟练,从弱小到强大,每一天我们都在进步,都在用自己的劳动和汗水为新能源的发展做出最大的努力。
第三篇:总装事业部
总装事业部
精心准备 合理安排 保证进度
本报讯
近日,总装事业部所承担的专项任务产品,生产进度要求急,交付时间紧,任务相对繁重。事业部为确保此任务的顺利交付,将此任务交于404生成班组,并安排专人跟班跟点,发现问题并及时解决。
404组作为此专项任务的生产班组,小组同时还承担着几个型号产品任务,人员相对紧张,且大部分为青年职工。针对这一情况组长采取了“技师带头,青年职工跟进”的措施,切合实际,合理调配人员,精简繁琐流程,为任务能够顺利完成夯实人力基础。面对任务生产过程中出现的大小问题,小组成员与事业部下派人员齐心协力,共同面对,在问题中反思,学习,改进。
在装配工装与后托座时,吊装工装难度大,在穿插定位销时,小组员工为保证机床正常工作,使用了大锤和铜棒使之牢靠。由于工作强度大,小组成员虽经常浑身酸痛,但却不畏艰苦,顺利完成装配。在生产过程中,404组面对焊接冷却后发生的支耳形变问题,组长积极部署安排解决,生产骨干王鹏飞自创工装,使用”土办法“对之进行调整修复,从而提高产品精度,保证了生产活动高效进行,确保了任务的圆满完成。
第四篇:降本增效材料(范文)
“节能降耗、降本增效”的措施
---XX公司
2012,电石一公司本着鄂尔多斯集团与化工集团2011年会精神,以“降本增效”为目标,紧紧围绕节能降耗、废旧利用、强化管理、技改降资,在全公司全面展开降本增效浪潮,目前成绩较为显著。
为达到降本增效之目的,我公司主要从节能降耗、废旧利用、强化管理、自主消化、技改降资、加大技改力度与自主创作,以达到稳产高产。具体行为如下:
一、节能降耗
1、针对全厂非防爆区域,公司将原有照明器具全部更改为节能灯或灯管;
2、加强办公电能使用管理,使办公室节能灯、电脑、空调等耗电设备做到“下班必关”;
3、加强厂区夜间照明管控,做到停送电定时定点;
4、加强对车间/工段设备运行管控力度及工艺操作,节约每一度电能。
二、强化管理
1、扩大机加工车间工作范围,将废旧物品进行回收利用,自主制作厂区内力所能及的备品备件,主要体现在:用φ50 Q235的圆钢自主扯出炉小车车轴,并将出炉小车废轴制作碳材风帽;自主制作地轮;自主制作碳材/白灰振动筛筛板,自做出炉烟罩,自主铜焊接触器及电炉锅底等。经计算,制作一个地轮的全部成本为75元,而出库一个地轮为145元,可节约近70元;利用废轴做风帽,每个成本9.7元,而采购价为24元/个,每个节约近14.3元;自主铜焊接触器,约成本420元,而外修补接触器900元/个。这些行为,为公司除成本节约外,自主制作保质保量,已在生产使用过程中突显成效。
2、对可回收物进行回收利用,体现在:各车间/工段对废旧及损坏物件进行严格管理,以出库与废旧物一对一建立体系,以防废旧物品无形流失,各车间/工段将废旧物品交于维修部/电工部进行拆陷,对其中可利用物件作为备品备件进行管理。
3、自缠电机,自2011年4月始,已经开始了这个项目,经统计,自编电机费用与外部缠电机费用相当,但公司却留下了烧损电机的铜线与芯,这些铜件公司进行统一管理,准备以旧换新,与接触器厂家协商,换取新接触器。
4、对车间日耗品加大管理,如对氧气、氧管、钳子、碳棒及维修用焊条、焊枪、手钳、板手等根据使用情况,采取定额使用制,加大管理力度。其效果氧气从以前1000余瓶/月降至今800瓶左右,氧管改用为现今涂层气管,从去年均13.8根/车间/天降至现每天10根/车间,钳子每天6根,并将天然碳棒改用为再生碳棒,使用量从以前月均36根降至32根等,一定程度降低了日常消耗。
5、对办公日用品的管理。主要体现在:日常纸张使用控制、办公笔、笔芯、文件夹等。纸张(除上交文件外)内部统一采用双面打印方式,而笔与笔芯采取每半年一支,每月一笔芯,遗失或损坏由自主承担。
三、技改降资
1、将出炉道轨技改为双道轨,避免以前因掉道不能及时处理倒置电炉降负荷运行,目前使用良好。
2、对四个车间净化烟道加装检修口,在此以前,净化烟道清理需停炉三到四小时,现净化烟道清理只利用电炉处理料面的时间(25分钟左右)即可。
3、对电炉电极筒进行改造,由12组筋片技改为14组,现仅一台在技改过程中。技改后,筋板电流密度得到有效降低,从很大程度上解决打筋片问题(电石二公司2011经过技改后,打筋片得到有效控制已是先例)。
4、对水泵房循环水进行加盐处理。因公司工业用水采用黄河水,PH显碱性,而输水管路采用金属管材,倒置积垢严重,适当加盐进行处理,使水中性化,有效控制管路积垢,同时对管壁垢层有变薄趋势,有效保障生产连续。
四、减员增效
目前电石一公司定员1080人,系统人数994人,在定员基础上计划减员194人,减员后初步估计总人数为194人。其文化层次结构为:本科及以上学历共计17人,占总人数的1.7%,大专252人,占总人数的25.34%,中专及以下学历726人,占总人数的72.96%。
电石一公司下设生产运营部和综合管理部,公司整体由总经理和经理助理全盘负责。其中生产运营部下设四个电石车间、原料车间(含气烧窑、碳材输送工段、原料工段、原料维修工段)和五个动力辅助工段(炉台维修工段、炉台电气工段、净化工段、机修工段、综合工段)。生产运营系统下有2名生产部长,6名设备技术员,1名工艺技术员,4名统计核算员,共计一般管理人员11人,生产部长2人。综合管理部下设综合行政模块、人力资源模块、企管模块和安全环保模块,共涉及到综合部长、党工团、员工关系、劳资、综合干事、企管员兼综合主管、人力专员、安全员等8个岗位,17人。
五、其它
1、以落实“以人为本”,除在电楼二楼炉体之间设防爆墙外,现对各车间出炉口加设安全挡火墙;
2、购置防火服,用于二楼处理料面、测电极、观察炉况等使用,有效预防炉内喷热料、热火等对人的伤害。
3、对车间电极糊合理使用。以前用“乌海阳光电极糊”,单耗约32kg/T且电极烧结小于消耗,均10天进行焙烧一次电极,现改用“宁夏天宝电极糊”,单耗均27kg/T,且不存在因电极过短需焙烧状况。
以上是电石一公司对“节能降耗、降本增效”所采取的具体措施。以下对现阶段面临困难所列如下:
1、零续保护故障时常发生,存在送电难情况,且每次送电都需好几次才能成功,均1至2小时,而每次送电电炉炉极都需上提至800mm左右,送电后,电极又得重新下插,约需近4小时才能达到停电前负极及入深深度,严重延误生产。
2、建议改人工出炉为自动出炉系统。现出炉工(通常为目不实丁的农民)日趋难招聘,且工资要求较高,而人员素质却偏低,虽有众多安全防护措施,但因其自律性不强,安全事故隐患时时存在。
3、为各炉台技改14组筋片。电技改14组筋片,可有效降低每根筋板的电流密度,使筋片不易因电流过大或温度较高而折断,有效降低打筋片工艺事故。2011电石二公司已经技改两台电炉现用良好,现我公司有一台电炉进行技改,但技改进度太慢,需加快技改进度,早日为公司、为集团创造更大利润。
第五篇:降本增效
降本增效,人人有责
为使广大员工充分认识节能降耗工作的紧迫性和重要性,公司向广大员工发出倡议,在全公司范围内开展“学习日钢,节能降耗”活动。在此次活动中作为机修厂的一名员工我深深体会到企业的效益是依靠广大职工创造的,因此降本增效必须本着以人为本的思想。从员工的日常生产,生活实际出发,通过教育,提高完善企业员工的思想意识,使每一位员工都能身体力行、以身作则。
具体到我们机修厂就有这么一个团队,他们始终坚持着从身边一点一滴做起,充分发挥主观能动性把降本增效始终放在心间,为本厂做出了不小的贡献。他们就是机修厂生产科,作为本厂的一个主要部门,他们负责本厂各车间的生产任务下达、材料组织、工艺制定等。在日常的生产中,首先他们时刻把企业成本放在第一位每一项生产任务都要经过严格细致的工艺制定,把任务所使用的材料及人工工时调整到最合理,最大限度减少不必要浪费。同时每项任务加工制作完成后的剩余废料他们也都要求各车间分类回收摆放整齐,以便其他生产任务使用。其次在各厂的备件加工周期上他们也不忘做文章,经常自己设计制作一些胎具使备件的加工周期大大缩短,也为本厂增效不少。同时他们还在平时加工备件过程中积累经验通过分析向各分厂设备科提出了一些可行性建议,例如各分厂各种联轴器在我厂加工数量比较大,通常情况下需要用圆钢及钢板拼接或直接用圆钢制作,这样加工可以说非常浪费材料,加工周期也长且材料的材质也达不到理想的要求。所以他们建议各分厂根据所使用联轴器的尺寸,可以分类型提前报铸钢件,这样我厂直接加工铸钢件不仅可以大大节省材料费用及工时费用,工件的材质还能保证,使得生产效率提高很多。诸如此类平时生产中的小建议、小举措还有很多很多,生产科正是在这些小事上实现着降本增效,也是我们公司开展“学习日钢,节能降耗”活动的最真实的写照!
有句古语:勿以善小而不为。虽是简单的一句话,但其中所蕴涵的道理却很多。说到企业厉行节约,我们也要从身边的小细节做起;最终,就能使身边的“善小”而变成“大为”。
生产科