**,男,1966年3月出生,1990年7月毕业于南通纺织工程学院,工业电气自动化专业,1990年8月被分配到无锡兴业纺织印染有限公司(现更名为:**纺织集团有限公司),从普通的配电间操作员到车间主任再到现在的设备厂长,至今,整整27年,他把青春和梦想,热情和智慧,统统撒在了**这片热土上,在平凡的岗位上创造出了无数不平凡的奇迹。
“凡事都要脚踏实地去做,不驰于空想,不鹜于虚事,而惟以求真的态度做踏实的工夫。以此态度求学,则真理可明,以此态度做事,则功业可成。”这是李大钊的一句格言,这恰恰也是我们**公司**同志对工作的真实写照。
**同志从普通的配电间操作员到如今的设备厂长,从大学毕业时的毛头小子愣头青,再到现在成熟稳重的厂领导,看得见的是他的职位升迁,看不见的是无数的汗水和坚韧的毅力以及好学的态度。
90年代的大学生,没有好高骛远,而是选择了从基层做起,从一点一滴做起。从走到机台那一刻,**同志就深知技术对于一个机电工的重要性,为此,他虚心向前辈学习,掌握日常操作的技巧。机器出故障由机修工维修,每当这个时候,别的机修工总是习惯性的哪坏休哪,而他总是跟在机修工后面,仔细观察维修过程,帮助维修同事的同时,请教故障原因和保养要点,并详细记录每一次的故障。付出总有回报,**逐步摸清了机器的“性格”和“脾气”,在设备的维护和检修方面,大大降低了机修工的工作量,提高了工作效率,他所在的班组也多次被评为先进班组,大小会议,多次被分管领导点名表扬。要做就做最好,怎样成为一名最好的机修工?**又把目标锁定在了机组的运行原理上。工作之余,他认真学习车间机台的相关教材,刻苦钻研设备的机械、电气及相关知识,努力提高自身理论水平。由于设备大多是进口的,原始资料是英文版的。为此,他一方面抓紧专业技能的学习,另一方面以优异的成绩通过了英语大专的自学考试,现在他能够做到独自阅读设备的英文资料。在理论水平和实践能力都有了一定积累之后,他总结出了一套如何有效维护、检修设备的合理化方案,并理论结合实际,对不同事故提出了最佳的解决方法。在当时的**,那影响力简直不可名状。
企业在进步,人事安排也经过数次调整,在这期间,数次的岗位竞聘,**也参加了,并且获得了很好的成绩。**并没有因为职位的升迁而脱离一线的检修工作,他总能以大局为重,他是这样想的也是这样做的。做了领导以后,他并没有脱离广大的一线群众,反而更加的团结同事,在提高工作效率的同时,常在班组之间搞一些竞赛,设置不同等级的技术技能奖项,从而激发员工的积极性和创造性。**从不搞技术封锁,在他的月度工作计划中,每月的技术技能培训是必不可少的,由他本人亲自授课传教,并与其他有想法的积极分子进行相互探讨,相互学习,共同进步。
如今到了知天命的年纪,身为设备厂长的**,在做的已经不光是和纯设备打交道了,他的眼光和管理要放眼整个集团公司的长远生产和经营。公司牛仔布生产车间从美国引进的艾默森生产管理系统,由于种种原因,美国方面技术工程师毫无征兆的撤出单位操作现场,回头查看发现所有的硬盘都坏了,那么多本来正常运行的程序,现在都处于瘫痪状态,这无疑是给单位生产带来了巨大的阻力,车间也正式处于停产状态。正当大家都手足无措的时候,孙厂立下军令状,亲自带领机修队伍,成立专案小组,没日没夜检修、学习、编程,一步一步回忆组态,攻坚克难,前后总投入46万,花费20天成功恢复了艾默森系统,这简直是天方夜谭,但我们的孙厂做到了,他花46万换来了380万的收益,他是我们**的精英!染色车间束染机,多年来的色光偏差问题总是困扰着**,到底是设备的哪里有问题?因为色光偏差,产品的一等品率总是差强人意,这直接影响客户对公司的选择,影响公司的订单和产量。孙厂走访多家国内先进的染厂,学习总结他人先进的技术和工艺,在交流的过程中发现,冷水冷却系统对面料的色光有直接的影响。回到公司后,孙厂的改造目标放在了公司冷水冷却系统上,刚开始大家不是很能理解,觉得可能有点小题大做,三个月下来,一等品率直接上升了2.5个百分点,回修明显减少,年度对比下来,为公司减少了570万的额外支出,长远生产下来,那简直是个天文数字。2013年,为响应公司节能降耗的政策,孙厂带领技改组成员积极主动加大对设备、备件进行修旧利废的力度,做好循环再用,减少备件成本。能继续使用的绝不进行更换,能维修的绝不发外加工。同时加大修旧利废的奖励力度,调动员工修旧积极性,从根本上解决了浪费问题,明显降低了机物料的消耗,为整个集团公司节能降耗做出了自己应有的贡献。
**他就是这样一个人,一个平凡的人,一个一心扑在工作上、诚恳做人、扎实做事的人,一个恪尽职守、始终保持良好精神状态的人,一个有强烈责任心、迎难而上的人。他时刻准备着迎接挑战,他是一根永不生锈的弹簧,是我们**人的骄傲,是我们学习的榜样!