第一篇:脱硫废水处理交流
时间:2017/8/17(9:00)地点:2会议室 北京清新:刘磊(技术部)、陈经理
废水零排放,目前山东,江浙有地方要求。目前国家还没有强制执行。北京清新2001年成立,2011年4月深交所上市。公司注册资本10.6亿,有16个分公司,17个子公司。目前有2000人,500技术人员。研发有60多人。
脱硫废水零排放,2013年开始研究,在自己项目上进行试验。设计专项甲级资质,对外承包工程资质。
6*670t/h,湿法脱硫一定存在脱硫后的废水,脱硫废水是电厂最差的污水,本工程脱硫废水零排放处理,处理量为18t/h。
零排放方案采用空预器前高温烟气脱硫废水方案。废水装置主要系统: 三联箱系统; 烟道系统; 废水泵站系统;
压缩空气系统(可以依托电厂压缩空气系统); 喷雾系统;
电气、仪控、土建、给排水、暖通、消防、总图等。雾化控制模块(内置自控设备及仪表)。低温烟气蒸发,需要烟道9-11米,高温烟气蒸发,控制系统:雾化控制模块控制及废水处理其他控制都进入脱硫控制系统DCS。废水喷雾系统时全自动化设置,调节烟气出口阀门开度。
仪表设备:没有专利的仪表设备,但是高温测量仪表,条件比较苛刻。
浙江菲达环保
时间:2017/8/17(13:30)地点:2#会议室 菲达环保:汪远东(水事业部)、邵俊娜 零排放采用SSR技术脱硫废水零排放
1979年成立,2002年上交所上市。现为浙江省国有控股企业。SSR脱硫废水零排放技术:特点:最大限度实现资源化。成熟技术组合,针对性工程优化设计。SSR工艺综合运行成本低。
1、废水预处理除硬系统:药剂投加自动控制系统,保证软化效果。
2、膜浓缩减量系统。
3、蒸发结晶系统;
4、化学药剂加药系统;
5、污泥脱水系统; 综合运行成本27.4元。
该部分控制可以进入环保岛或锅炉DCS。药剂投加自动控制可能会存在独立控制系统,参加交流人员不了解。
没有专利的仪表设备,该部分工况较为苛刻,使用仪表设备多为进口品牌。自动化程度可以根据业主要求进行设计。
时间:2017/8/18(9:00)地点:2#会议室 中国博奇:杨雷(销售经理)、霍玉章(销售总监)
中石化抚顺石化化工研究院:郭宏山(环保所副所长,教授级高级工程师)抚顺石油化工研究院今年9月份搬迁到大连旅顺。
环保所目前有70多人,中国第一家环保机构1953年,中石化环境监测总站。
VOCs治理主要工作。每年废气有30套装置。
中石化参股中国博奇,抚顺院完成废水处理设计,博奇完成工程化。脱硫废水零排放技术方案: 达到分制盐达到工业盐品指标。
目前一般采用三联箱工业(中和——絮凝——沉降——澄清)。
1、预处理;(除去硬度)
2、过滤采用 高密度沉淀池+管式微滤+弱酸阳床。
3、减量化单元:通常采用膜法为核心的处理技术。
4、高压反渗透(GTR4)+二级RO
5、除有机物单元
常用的方法有:直接臭氧氧化法和催化臭氧氧化法。
6、浓缩和结晶单元。
投资5000万,运行成本18.78元/吨。
该部分控制可以进入锅炉或脱硫脱硝DCS系统,规模不清楚。中石化抚顺研究院主要负责工艺包设计,仪表设备不清楚。
时间:2017/8/18(13:30)地点:2#会议室 龙净环保:罗凯峰(市场开发部项目经理)2015年4月16日《水污染行动计划》(《水十条》);
传统的脱硫废水三联箱(中和、沉淀、絮凝)处理工艺不能满足零排放要求。
主要技术路线:脱硫废水减量浓缩工艺和烟气余热利用蒸发工艺。本项目采用“空预器后主烟道+空预器前旁路烟道蒸发室”的全烟气蒸发工艺。技术特点:
1、采用双重手段,可确保完全蒸发;
2、废水中污染物蒸发后转化为盐类固体
3、具有工艺灵活、占地小、投资和运维费用低。
液体水检测装置:在旁路蒸发室出口及主烟道蒸发段出口设置在线智能烟道雾滴未蒸干检测装置,与系统DCS相连,一旦监测到烟道内存在液态水,可实现自动紧急关停喷雾,并予报警。可适时检测脱硫废水雾滴是否在烟道内完全蒸发,为自主研发。测量原理检测电阻值变化。
电控设计:创新开发了一套专用自动控制软件,可根据机组负荷、脱硫工况变化等实现动态调整与集成控制,控制对象包括雾化过程控制、液态水监控、给水量分配等。
第二篇:干法脱硫交流
脱硫工艺方案
工艺流程描述:循环流化床干法脱硫工艺系统主要由生石灰消化输送系统、循环流化床吸收塔、喷水增湿系统、返料系统、气力输送系统、灰库、脱硫除尘器以及仪表控制系统组成,如图1-1。
图1-1
循环干法工艺流程示意图
工艺简介:
CFB烟气脱硫工艺是八十年代末德国鲁奇(Lurgi)公司开发的一种新的干法脱硫工艺,这种工艺以循环流化床原理为基础,通过吸收剂的多次再循环,延长吸收剂与烟气的接触时间,大大提高了吸收剂的利用率。它不但具有干法工艺的许多优点,如流程简单、占地少,投资小以及副产品可以综合利用等,而且能在很低的钙硫比(Ca/S=1.1~1.3)情况下达到湿法工艺的脱硫效率,即95%以上。实践证明,CFB烟气脱硫工艺处理能力大,对负荷变动的适应能力很强,运行可靠,维护工作量少,且具有很高的脱硫效率。
我公司在自主知识产权干法脱硫技术的基础上,结合本公司在大型火电厂烟气脱硫工程实践中积累的丰富经验,并消化吸收国外先进技术,开发的干法循环流化床脱硫工艺,具有较高的性价比。该工艺系统由脱硫系统、除尘系统和输灰系统等组成。是目前国内干法类脱硫技术中处理能力大、脱硫综合效益优越的一种脱硫工艺。
烟气经过预除尘后由反应塔下部经过整流后进入反应塔,与消石灰颗粒充分混合,HCL、HF、SO2、SO3和其他有害气体与消石灰反应,生成CaCL2·2H2O、CaF2、CaSO3·1/2H2O、CaSO4·2H2O和CaCO3。反应产物由烟气从反应塔上部带出。经后布袋除尘器收集。分离出的固体绝大部分被送回流化床反应器,以延长吸收剂的作用时间,提高利用效率。将水直接喷入反应器下部,使反应温度尽可能接近露点温度,以提高脱硫效率。
该烟气脱硫工艺的吸收剂可以直接用生石灰干消化所得的氢氧化钙细粉,由于这种消石灰颗粒很细,因此无须磨细,即节省了购买磨机等大型设备的投资费用,也减少了能源消耗,使运行费用大为降低。
脱硫副产品呈干粉状,其化学组成与喷雾干燥工艺的副产品相类似,主要有飞灰、CaCl2、CaSO3、CaSO4、CaF2以及未反应的吸收剂等组成,其处置方法与喷雾干燥的副产品基本相同。工艺原理:
循环干法工艺的原理是Ca(OH)2粉末和烟气中的SO2和几乎全部的SO3、HCl、HF等酸性气体,在Ca(OH)2粒子的液相表面发生反应,反应如下:
在循环干法工艺的循环流化床内,Ca(OH)2粉末、烟气及喷入的水分,在流化状态下充分混合,并通过Ca(OH)2粉末的多次再循环,使得床内参加反应的Ca(OH)2量远远大于新投加的Ca(OH)2量,即实际反应的吸收剂与酸性气体的摩尔比远远大于表观摩尔比,从而使HCl、HF、SO2、SO3等酸性气体能被充分地吸收,实现高效脱硫。
工艺流程描述:
从锅炉的空气预热器出来的烟气温度约150℃左右,直接从底部进入吸收塔,烟气通过吸收塔底部的文丘里管的加速,进入循环流化床体,物料在循环流化床里进行反应;含有大量粉尘的烟气进入袋除尘器,经袋除尘器除尘净化的烟气通过脱硫除尘器后引风机从烟囱排放;采用消石灰作为吸收剂,外购消石灰先存入消石灰储仓内,再经计量系统加入反应塔;而经袋除尘器捕集下来的固体颗粒,一部分循环回吸收塔进一步参加反应,一部分经仓泵输送至灰库,工艺流程附图。
进入吸收塔的烟气通过吸收塔底部的文丘里管的加速,进入循环流化床体,物料在循环流化床里,气固两相由于气流的作用,产生激烈的湍动与混合,充分接触,在上升的过程中,不断形成聚团物向下返回,而聚团物在激烈湍动中又不断解体重新被气流提升,使得气固间的滑移速度高达单颗粒滑移速度的数十倍。这样的循环流化床内气固两相流机制,极大地强化了气固间的传质与传热,为实现高脱硫率提供了保证。
在文丘里的出口扩管段设一套喷水装置,喷入雾化水以降低脱硫反应器内的烟温,使烟温降至高于烟气露点20℃左右,从而使得SO2与Ca(OH)2的反应转化为可以瞬间完成的离子型反应。吸收剂、循环脱硫灰在文丘里段以上的塔内进行第二步的充分反应,生成副产物CaSO3·1/2H2O,还与SO3、HF和HCl反应生成相应的副产物CaSO4·1/2H2O、CaF2、CaCl2·Ca(OH)2·2H2O等。
烟气在上升过程中,颗粒一部分随烟气被带出吸收塔,一部分因自重重新回流到循环流化床内,进一步增加了流化床的床层颗粒浓度和延长吸收剂的反应时间,从而有效地保证了脱硫效率。
喷入用于降低烟气温度的水,通过以激烈湍动的、拥有巨大表面积的颗粒作为载体,在塔内得到充分蒸发,保证了进入后续除尘器中的灰具有良好的流动性能。
由于SO3几乎全部得以去除,加上排烟温度始终控制在高于露点温度20℃,因此烟气不需要再加热,同时整个系统也无须任何防腐处理。
净化后的含尘烟气从吸收塔顶部侧向排出,然后转向进入脱硫后除尘器,再通过锅炉风机排入烟囱。经除尘器捕集下来的固体颗粒,通过除尘器下的再循环系统,返回吸收塔继续参加反应,如此循环,多余的少量脱硫灰渣经仓泵输送至灰库再通过罐车外运。我公司循环干法烟气脱硫技术的工艺、结构特点如下:
1)设备使用寿命长、维护量小。
塔内完全没有任何运动部件和支撑杆件,烟气流速合理,塔内磨损小,没有堆积死角,设备使用寿命长、检修方便。
2)烟气、物料、水在剧烈的掺混升降运动中接触时间长、接触充分,脱硫效率高。由于设计选择最佳的烟气流速,使得气固两相流在吸收塔内的滑移速度最大,脱硫反应区床层密度高,颗粒在吸收塔内单程的平均停留时间长,烟气在塔内的气固接触时间高达6秒以上,使得脱硫塔内的气固混合、传质、传热更加充分,优化了脱硫反应效果,从而保证了达到较高的脱硫效率。
3)控制简单。
工艺控制过程主要通过三个回路实现(如下图1-2),这三个回路相互独立,互不影响。脱硫剂给料量控制
根据脱硫反应塔入口和出口烟气中SO2浓度控制消石灰粉的给料量,以确保烟囱排烟中SO2的排放值达到标准。
循环灰量控制
干法吸收塔内的固/气比(固体颗粒浓度)是保证其良好运行的重要参数。沿床高度的固/气比可以通过沿床高度底部和顶部的压差△P来表示。固/气比越大,表示固体颗粒浓度越大,因而床的压力损失越大。根据沿床高度底部和顶部的压差△P来控制反应器进口的回灰量,将△P控制在一定范围内,从而保证床内必需的固/气比,使反应器始终处于良好的运行工况。△P的最大值由锅炉引风机所能克服的最大阻力和电除尘器的除尘效率所决定。
脱硫烟温控制 根据反应塔顶部处的烟气温度直接控制反应器底部的喷水量。以确保反应器内的温度处于最佳反应温度范围内。喷水量的调节方法一般采用回水调节阀,通过调节回流水压来调节喷水量。
雾化喷嘴喷嘴型式可根据具体情况选单相喷嘴和两相流两种型式。
图1-2 循环干法工艺控制回路图
4)单塔处理能力大,已有大型化的应用业绩。
通过采用一个塔内配置多个文丘里管的结构,单塔理论上最高可处理2.5×106Nm3/h的烟气。同类型配置单个文丘里单塔流化床系统已在山西××电厂(200MW燃煤机组)上得到成功运行。
为克服单个大文丘里喷嘴的缺点,以便适于处理大烟气量,在该工艺中采用一种入口为多个文丘里喷嘴的吸收塔,其优点:一是减少单个喷嘴的高度和自由射流区的长高,由于在自由射流区内颗粒物的含量较低,减少其长度,可增大有效反应空间;使烟气与固体颗粒物的混合得到加强。
5)采用计算机直接模拟底部进气结构,保证了脱硫塔入口气流分布均匀。
为了适应处理大烟气量,必须采用一塔多个文丘里喷嘴结构的吸收塔,还必须使进入塔内的烟气流场分布较为均匀,否则因各个喷嘴流速差异较大,可能导致固体颗粒物从某个喷嘴向下滑落。
为了解决布气不均匀造成塔内形成不均匀的固体颗粒分布的问题,我们采用了直接数值模拟的蒙特卡洛方法(DSMC)对脱硫塔内的气固两相流动进行直接模拟。通过计算机全尺寸直接模拟,来确定脱硫塔底部进气结构,从而保证了脱硫塔入口气流分布均匀。
6)无须防腐。
吸收塔内具有优良的传质传热条件,使塔内的水分迅速蒸发,并且可脱除几乎全部的SO3,烟气温度高于露点20℃以上,可确保吸收塔及其下游设备不会产生腐蚀。
7)良好的入口烟气二氧化硫浓度变化适应性。
当煤的含硫量或要求的脱硫效率发生变化时,无需增加任何工艺设备,仅需调节脱硫剂的耗量便可以满足更高的脱硫率的要求。
其它
在燃用煤种符合设计和校核煤种的要求下,脱硫布袋除尘器出口烟温≥70℃,脱硫效率≥90%工况下,脱硫剂、工艺水、电耗量、物耗总价格不超过我方保证值。
脱硫除尘装置系统总阻力(脱硫塔入口到引风机入口)不超过我方保证值。系统总阻力≤3200Pa。脱硫装置本体漏风率应至少达到≤2%;布袋除尘器本体漏风率应至少达到≤2%,总漏风率≤4%。钙硫比为1.3。
脱硫剂消耗量约为1.27t/h。烟尘排放指标
烟尘排放浓度保证值≤50mg/Nm3。脱硫装置可用率
脱硫装置可用率保证值≥95%。气力除灰系统综合出力
气力除灰系统在锅炉BMCR工况下能够长期连续稳定运行,系统综合出力满足业主方需要。
第三篇:湿法脱硫废水处理的系统研究论文
摘要:
现阶段,石灰石-石膏湿法脱硫技术在火力发电领域应用广泛,效果较好。我国的脱硫技术由国外引进,由于在湿法脱硫废水处理方面欠缺经验,加之技术的引进时间不长,导致我国的发电机组湿法脱硫废水处理工作落后于发达国家。就目前而言,国内烟气脱硫行业的主要目标是最大程度地缩减脱硫系统的运行成本并提升脱硫的效率。作者结合工作经验与相关理论知识,在文章中探讨了发电机组湿法脱硫废水处理系统的优化改造,供读者参考借鉴。
关键词:
火力发电;湿法脱硫;废水处理
我国目前广泛应用的湿法烟气脱硫技术较为成熟,脱硫效率相对较高,但也存在不少弊端,例如湿法烟气脱硫浆液中存在着较多的悬浮杂质与盐分,这些物质的浓度随脱硫系统运行时间的增长而提升。除此之外,烟气中含有极少量的氟离子,这些氟离子源自原煤,最终会进入浆液并与浆液中的铝联合作用,从而减弱石灰石的溶解性,导致脱硫效率显著下降。同时随着系统连续运行时间的增加,浆液内会富集大量的氯离子,对设备有较强的腐蚀性。现阶段,应当要对部分发电机组烟气湿法脱硫废水处理系统进行优化改造,最大程度地强化该系统的运行质量及处理效率,尽可能降低脱硫废水外排对环境的影响。
1脱硫废水处理系统的工艺流程
某火力发电厂的烟气脱硫废水处理工艺系统主要包含废水处理、污泥脱水以及化学加药三大部分。
三联箱、废水调节曝气池、清水箱以及澄清池是废水处理系统的主要设备,而污泥脱水系统则由污泥螺杆泵、污泥中转池以及板框压滤机等设备构成。化学加药系统是非常重要的废水处理系统组成部分,其主要由助凝剂储存和加药系统、碱加药系统、絮凝剂储存和加药系统与有机硫加药系统构成。图1为废水调节曝气池示意图:图1废水调节曝气池示意图在处理废水的过程中,脱硫废水首先流进废水调节曝气池,曝气池的底部设置了曝气装置,脱硫废水经过充分曝气后COD值显著下降,此后,废水提升泵将废水输送到三联箱的中和箱之中,技术人员向中和箱中加入适量的石灰乳,此举的主要目的是调整脱硫废水的PH值。
通常情况下,脱硫废水的PH值在8.5之9.5之间最为合适,在此PH环境下,各类重金属离子将转化为相应的氢氧化物沉淀[1]。在脱硫废水进入沉降箱后会与箱中的有机硫发生混合,此后,铜离子与银离子等等重金属通过相应的化学反应而转化为极难溶的硫化物,随后进入絮凝箱,此时需要向絮凝箱中掺入适量的絮凝剂,以此得到大量的絮凝物。脱硫废水流入絮凝箱,再由絮凝箱流入澄清池,需要将适量的助凝剂加到澄清池入口中心管部位,如此颗粒的长大过程将得到有效强化,促使絮凝物在较短时间内转变为结实粗大的絮凝体,从而便于分离及沉淀。废水进入澄清池后,其中的絮状体会逐渐地沉积于澄清池的底层,一段时间后转化为泥浆,启动刮泥装置对泥浆进行清除。经过深处理的废水转变为清水,清水不断上升直至抵达蜂窝斜管处,在蜂窝斜管处被进一步过滤后纳入环形三角溢流堰,最终汇入清水储存箱。处理后的清水经检验各项指标合格后通过清水泵外排。
2发电机组烟气湿法脱硫处理系统的优化改造
传统的火力发电机组湿法烟气脱硫废水处理系统固然能够发挥巨大的作用,但从实际运行来看,其依然存在着不少的问题,包括外排废水中固体物质含量严重超标、板框压滤机故障率过高等,此外,旧系统的运行调整方式也不甚合理,主要表现为中和箱未设置PH计、实际废水浓度与加药量不匹配等[2]。鉴于上述情况,需要对原发电机组烟气湿法脱硫废水处理系统进行优化改造,以下是具体的改造方案:
(1)铝、硅等化合物是脱硫废水中悬浮物的主要成分,其本身具有一定的浓缩性,沉降性也较强。经验表明,铝、硅化合物只需静淀2h左右便可去除,所以,可以将初沉池设置在废水调节曝气池之前,使废水先进入初沉池再进入废水调节曝气池,如此一来,废水中颗粒较大的悬浮物将通过初沉池进行有效的固液分离,以降低后续工序的含固量。设于初沉池中的自动刮泥装置将对浓缩的泥浆进行清除,经处理的污泥由输送管道送到板框式压滤机,板框式压滤机将污泥去除部分水分并压制成饼状物。一般来讲,一切正常的情况下,脱硫废水顺利进入初沉池并经初步分离后以一定速度汇入废水调节曝气池。如果初沉池发生故障,则脱硫废水不进入初沉池而是直接汇进废水调节曝气池。大量事实证明,初沉池的增设能够有效地降低系统后续工序的负荷,提升系统的运行效率与稳定性。
(2)有必要对旧式的废水旋流器进行改造,最大程度地提升废水旋流器的工作效率。应当定期检查旋流子、沉砂嘴的质量是否完好,及时更换受损的设备部件。需要进一步提升旋流系统的旋流能力,大幅度降低废水中固体的浓度。
(3)废水调节曝气池气力搅拌器是一种非常重要的废水摘要:现阶段,石灰石-石膏湿法脱硫技术在火力发电领域应用广泛,效果较好。我国的脱硫技术由国外引进,由于在湿法脱硫废水处理处理配套设施,搅拌器搅拌废水的过程中令水与空气充分混合,致使水中的亚硝酸盐进一步地氧化,如此,系统出水的COD值将显著下降。在工作中,作者发现曝气管道容易发生堵塞现象,所以,应当对废水调节曝气池进行相应的技术改造,主要举措是在降低进入曝气池的废水含固量的同时在池中设置适当的机械搅拌设备,如此能够最大程度地降低曝气管道堵塞的几率。
(4)絮凝箱、沉降箱以及中和箱中搅拌器的主要作用是使箱中的物质充分混合,以此来增强各物质间的化学反应,设置的反应时间分别为35min、35min、55min。因为未经处理的脱硫废水中悬浮物含量相对较高,此外,悬浮物的沉降能力颇佳,所以悬浮物极容易沉降于箱体之中。作者认为,需要在破碎絮凝大颗粒的基础上提升搅拌器的转速,该手段能够避免絮凝箱底部固体物质发生沉积。主要的技术改造措施是大幅度提高配套搅拌机的转动速度,从而进一步强化搅拌的强度[3]。
(5)一般而言,系统的板框压滤机每日运行3至7次,每次运行时间在2h上下,每小时约产生8m3水,每日生成的清水的量在75m3左右,原系统将这部分水加入至废液收集池中,废液收集池会对这部分清水开展二次处理工作,这样做不仅会浪费大量的药品,同时不利于节能,将增加废水处理的成本。原系统的板框压滤机运行过程中,压缩空气对其进行正吹扫,而发达国家则同时采用压缩空气正反吹扫的工作模式,如此一来,泥饼中的水分将迅速流失,泥饼在极短时间内迅速干燥化,这能有效防止泥饼粘结滤布。如果板框压滤机本身无法有效保持正常的工作压力,则应当及时打开位于出口管路处的回流管路,从而大幅提升板框压滤机的压泥时间,进而保证泥饼的厚度能够满足相关的技术要求[4]。
(6)应当将先进的PH值在线调节系统设置在中和箱中,石灰乳投放量由石灰乳加药装置的启动与停止来控制,并且与中和箱的PH值联锁,其能有效确保中和箱中脱硫废水的PH值始终处于8.5至9.5之间。此外,有必要为清水箱设置PH在线调节系统,为了使出水的PH值始终处于6至9之间,需要视情况向出水中掺入适量的盐酸。如果出水的PH值不达标,则将出水回流到出水箱后再次进行调节,直到出水的PH值符合相应的技术标准。需要在清水箱中设置COD在线监控设备与浊度仪,如果出水的COD含量或浊度达不到要求,则回流至废水调节曝气池中再处理,直至达标为止。应当在澄清池、初沉池中设置泥位计,在澄清池或者初沉池底部污泥积累到设定高度时开启污泥输送泵进行排泥工作[5]。
3结束语
现阶段,做好发电机组烟气湿法脱硫废水处理系统的改造工作具有重要的现实意义,有利于提升废水处理质量与效率、显著降低废水处理的成本,并大幅度延长相关设备的使用寿命,为此,广大技术人员要不断地汲取国内外先进的系统改造经验,在改造工作中善于发现问题、勇于创新,从而促进脱硫废水处理工作的长足进步。
参考文献:
[1]王再翔,李永会,高忠义.脱硫废水处理技术在乌海热电厂的应用[J].内蒙古科技与经济,2011(07).[2]李新法,王祖涛.石灰石-石膏烟气湿法脱硫废水处理方式优化[J].华电技术,2011(05).[3]邵明勇,於晓博.烟气湿法脱硫废水处理系统的优化设计[J].中国电力教育,2011(12).[4]吕新锋.宁海电厂脱硫废水处理探讨[J].电力科技与环保,2011(03).[5]胡剑琛.火力发电机组海水烟气脱硫效率优化研究[J].热力发电,2011(10).
第四篇:脱硫废水处理装置运行现状及建议论文
摘要:本文从湿法脱硫技术的角度出发,对当前我国电力企业在废水处理装置运行方面普遍存在的问题进行了详细的阐述与分析,重点提出了相关的优化建设,希望可以起到参考作用。
关键词:优化;运行现状;废水处理装置
随着我国现代化建设的不断发展,电力企业所提供的电力服务无论在模式上还是在质量都有了比较大的进步,而在环境方面的工作也取得了明显的进步。其中废水处理装置对于电力工业污水的处理起到了十分关键的作用。对于电力企业来说,需要综合运用各种方法对污水处理装置进行深层次的优化,最大程度上提高废水处理装置有脱硫方面的工作性能。
1、主要的脱硫废水处理工艺概述
当前我国电力企业所广泛采用的脱硫废水处理工艺主要为物化法,这种工艺方法基础传统的脱硫废水处理技术,并对传统的技术进行缩放处理。需要进行脱硫处理的废水具有呈现酸性状态,该状态下的废水所含有的金属离子,其溶解性相对较好。因此,对脱硫废水采用的主要处理方式为化学法,必要情况下也会结合机械法对部分可沉淀物质尤其是对重金属物质进行过滤处理,除重金属物质外,可以通过物理过滤而去除的固体物质还包含硫酸盐、亚硫酸盐以及氟化物等。另外,还需要对污水自身的PH值进行有效的调节,使电力企业所排放的污水能够在与相关法律法规的具体要求保持一致。当前我国常用的金属分离法为沉淀分离,采用这种处理方法能够对溶解度比较小、化学性活泼的金属物质进行处理。
因此,在具体的处理过程中通常将具有充分可溶性的氢氧化物投入于污水中,能够生成相应的氢氧化物并对污水中的重金属物质起到良好的分离作用。在污水酸碱度不同的状态下,金属氢氧化物会体现出不同的溶度积,这就需要在对污水进行处理的过程中重要对污水的酸碱度进行严格的控制。在处理脱硫废水的过程中,需要将污水酸碱度严格控制在弱碱性状态,使铬、铜、铁等金属或重金属物质转化为氢氧化物,所生成的氢氧化物自身溶解性比较差,可以经过一段时间的静置被沉淀下来。当前我国广泛通过重金属离子与酸碱度调节来形成氢氧化物,在对氢氧化物进行沉淀处理的过程中,所使用的化学药物主要为氢氧化钙与氢氧化钠。其中氢氧化钠价格相对低廉,市场供应量比较大,而氢氧化钙的获取途径则相对复杂,首先电力企业需要在市场中购入大量的石灰粉,再对石灰粉进行一系列的处理,生成硫酸钙、亚硫酸钙以及氟化钙等沉淀物,以分离硫酸盐、亚硫酸盐以及氟化物等物质。通过氢氧化钙能够在助凝剂或絮凝剂的帮助下对污水中的氯化钙起到深沉作用,对其中的氯离子进行分享。
因此,通过氢氧化钙既能够对污水中的酸碱度进行调节,也可以消除污水中的氯离子。对于铜与汞等重金属元素来说,通常需要加入如硫化钠等可溶性硫化物,可以生成硫化铜与硫化汞等深沉物,溶解度小是这两种沉淀物的主要特点。需要注意的是,采用硫化钠对污水进行处理的过程中,操作人员需要做好各项保护工作,硫化钠本身就有一定的毒性。为了克服硫化钠的毒性,部分电厂开始使用TMT15溶液对污水中的重金属元素进行处理,采用FeClSO4作为混凝剂,用氯化氢对污水酸碱度进行中和,用聚丙烯酰胺作为混凝剂。采用这种工艺技术所需要投入的药物在采购上比较困难,但是各项具体操作比较单位,对于操作人员基本上不会造成伤害。
通过上述药物对污水进行处理,需要事先性污水反应槽分为三部分,分别为絮凝槽、反应槽与酸碱度调整槽,并且三种槽相互连通,分别完成混凝、沉淀反应和酸碱度调整。其中澄清器对深沉前级设备中的胶体转化为絮体,而絮体沉降性较差、絮体密度也相对较小,澄清器停留时间较长并且上升流速比较低。澄清池以间断排泥方式进行排泥处理,通过泥查泵将泥渣排出。
2、国外其他处理方式
2.1离子交换法处理脱硫废水
以离子交换理论通过大孔巯基对树脂材料中的汞离子进行吸附,能够对污水中的汞离子起到消除作用;利用活性炭对—CO、—OH与—COOH进行还原、催化氧化和化学吸附,同时也能够对重金属进行吸附。活性炭吸附法在工艺操作方面非常复杂,通常适用于规模比较大的污水处理工作。
2.2电絮凝法处理脱硫废水
电絮凝技术是当前我国一种比较新兴的处理方法,可以与湿法脱硫技术结合起来使用。电絮凝基本于电化学反应理念,可溶性电极可以在电流的催化下被溶解。由于部分离子自身带有电荷在污水中释放出电子。污水中的离子在电离作用反应下结合氢氧根离子,所产生的化合物能够对污水中的胶体起到絮凝作用。对于污水重金属处理工作来说,电絮凝技术比较适用,同时也具有处理效果好、设备布置紧凑等方面的优点。但该技术的缺点则体现在氯离子处理效果不佳并且工艺相对复杂。目前该技术在重金属处理与含油污水的处理得到广泛的应用。
3、结语
当前我国工业与民用电力的供应压力不断增加,对于煤炭发电企业来说,一方面需要提高电力服务质量,另一方面也需要综合运用各种手段对电力能源生产所产生的汗水进行妥善的处理,避免对周围环境造成严重的污染。
第五篇:废水处理流程
废水、液体废物处理流程
检验科
1、检验科废水包括:血细胞分析仪废液、尿沉渣分析仪废液、尿液废液、胸腹水、脑脊液等。
2、血细胞分析仪废液: 2个20L的废液桶,用一个,备一个,当废液达到3/4(15L)左右,换上备用桶,换下的废液桶中废液15L+84消毒液600ml,有效氯浓度为2000mg/L,作用30分钟,倒入医用下水道,由院方统一无害化处理。
3、尿沉渣分析仪废液: 2个5L的废液桶,用一个,备一个,当废液达到4/5(4L)左右,换上备用桶,换下的废液桶中废液4L+84消毒液160ml,有效氯浓度含 2000mg/L,作用30分钟,倒入医用下水道,由院方统一无害化处理。
4、尿液分析仪废液、胸腹水、脑脊液等: 84消毒液40ml+水1000ml,有效氯浓度2000mg/L,把废弃尿液等倒入,每天下班倒入医用下水道,由院方集中无害化处理。