2014年4月16日硬脂酸造粒塔粉尘爆炸事故案例分析

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第一篇:2014年4月16日硬脂酸造粒塔粉尘爆炸事故案例分析

江苏省南通市如皋市双马化工有限公司 “4·16”粉尘爆炸事故情况的通报

一、事故经过:

2014年4月16日10时左右,江苏省南通市如皋市东陈镇双马化工有限公司(以下简称双马公司)硬脂酸造粒塔正常生产过程中,维修工人在造粒塔底锥形料仓外加装气体振荡器及补焊雾化水管支撑架时,发生硬脂酸粉尘爆炸事故,造成8人死亡,9人受伤。

双马公司成立于1997年6月,现有员工246人,主要从事硬脂酸、甘油的生产和销售,目前具有年产硬脂酸10万吨、甘油1万吨的生产能力。该公司以进口棕榈油为原料,通过催化加氢、高压水解、脂肪酸蒸馏、甘油精制、造粒切片等工艺流程,生产硬脂酸和甘油。发生爆炸燃烧的造粒车间为双层钢构厂房,局部多层塔架,有4座直径4.5-7.0米、高约27米的造粒塔,安装于5米钢构平台上;造粒塔将熔融状态下的硬脂酸由顶端喷入,通过与来自塔底部的气流逆流接触冷却,形成硬脂酸颗粒。

二、事故原因:

据初步分析,事故的直接原因是:双马公司在未停车清空物料的情况下,为造粒塔焊接加装气体振荡器及补焊雾化水管支撑架,违章动火,引起硬脂酸粉尘爆炸,继而引发火灾,导致造粒塔下的钢构支架强度失效,造粒塔架倒塌。事故详细原因正在进一步调查中。

三、防范措施:

一、落实企业安全生产主体责任,加强粉尘场所的安全管理。有关企业要充分认识粉尘爆炸危害性,切实落实企业安全生产主体责任,加强粉尘场所的安全管理。一是要严格执行国家相关法律法规,建立健全粉尘安全管理的规章制度。二是要对粉尘场所进行风险辨识和评估,定期检测,严防设备和场所粉尘达到爆炸极限,从根本上预防粉尘爆炸事故发生。三是要完善通风除尘等设施,及时消除场所的粉尘积聚,在粉尘场所配备检测仪表,及时检测场所粉尘浓度,严防粉尘超标。除尘系统的泄爆、隔爆装置必须保持完好和正常运行。四是要对从业人员进行安全生产知识教育和防火防爆技术培训,保证从业人员具备必要的粉尘防爆知识,熟悉、掌握相关的安全操作技能,确保安全生产。

二、进一步强化动火等直接作业环节的安全管理。一是各地区要认真贯彻落实国家安全监管总局《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》(国家安全监管总局令第64号),切实加强直接作业环节的安全监管。二是有关企业要按照国家有关安全标准完善直接作业环节的规章制度,认真开展动火等直接作业前的风险分析和评估,存在粉尘的场所动火前要采取清理、喷水除尘等措施,严防动火引发粉尘爆炸。要严格直接作业的审批制度,落实各项防范措施,严防事故发生。三是有关企业要加强对动火等直接作业环节作业过程的管理,配备具有相应能力的人员现场监护,完善应急设备设施,确保及时妥善处置突发状况。

三、持续深入开展隐患排查治理。一是有关企业要针对粉尘可能造成的风险,进行一次全面系统的排查整治。要对企业所有存在的可燃物质粉尘进行检测分析,掌握其爆炸极限和引爆能量值,制定有针对性的措施,消除粉尘安全隐患。二是危险化学品企业要认真按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求,全面开展隐患排查整治工作,使隐患排查治理工作制度化、常态化。三是各级安全监管部门要组织专家指导企业全面查找安全生产隐患,制定整改方案和措施,提高企业安全管理水平。

四、深刻吸取事故教训,进一步强化安全监管工作。各地区、各部门要深刻吸取事故教训,举一反三,结合本地区实际情况,进一步强化安全监管工作。一是要进一步加大有关安全监管法律法规、标准的宣贯、培训力度,强化监督检查,确保落实到位。二是采取措施,全面强化化工过程安全管理,认真开展安全生产标准化建设,进一步推动企业落实主体责任。三是进一步加大对辖区内有关企业监管力度,严格查处违法违规行为,严肃追究事故有关责任人员的责任。

第二篇:“82”昆山粉尘爆炸事故案例分析

“8.2”昆山粉尘爆炸事故案例分析

一、事故背景

江苏省昆山市中荣金属制品有限公司坐落于昆山经济开发区,创办于1998年,已有10多年的历史,主要从事铝合金表面处理,表面镀层有铜镍铬,对高低档的铝合金制品均可以进行电动加工。公司通过了相关的ISO和美国的OEM认证,厂房面积达到五万多平方,职工有五百多名,有4条现代化全自动电镀生产线。2014年8月2日上午7时37分许,该公司汽车轮毂抛光车间在生产过程中发生爆炸,当时在车间上班的员工261人。爆炸发生后,当场确认死亡44人,随后在前往医院救治途中和在抢救过程中死亡24人,截至8月4日,爆炸共造成75人死亡,185人受伤。

二、事故分析

(一)直接原因

事故车间除尘系统较长时间未按规定清理,铝粉尘集聚。除尘系统风机开启后,打磨过程产生的高温颗粒在集尘桶上方形成粉尘云。1号除尘器集尘桶锈蚀破损,桶内铝粉受潮,发生氧化放热反应,达到粉尘云的引燃温度,引发除尘系统及车间的系列爆炸。

因没有泄爆装置,爆炸产生的高温气体和燃烧物瞬间经除尘管道从各吸尘口喷出,导致全车间所有工位操作人员直接受到爆炸冲击,造成群死群伤。

原因分析:

由于一系列违法违规行为,整个环境具备了粉尘爆炸的五要素,引发爆炸。粉尘爆炸的五要素包括:可燃粉尘、粉尘云、引火源、助燃物、空间受限。1.可燃粉尘。

事故车间抛光轮毂产生的抛光铝粉,主要成分为88.3%的铝和10.2%的硅,抛光铝粉的粒径中位值为19微米,经实验测试,该粉尘为爆炸性粉尘,粉尘云引燃温度为500℃。事故车间、除尘系统未按规定清理,铝粉尘沉积。2.粉尘云。

除尘系统风机启动后,每套除尘系统负责的4条生产线共48个工位抛光粉尘通过一条管道进入除尘器内,由滤袋捕集落入到集尘桶内,在除尘器灰斗和集尘桶上部空间形成爆炸性粉尘云。3.引火源

集尘桶内超细的抛光铝粉,在抛光过程中具有一定的初始温度,比表面积大,吸湿受潮,与水及铁锈发生放热反应。除尘风机开启后,在集尘桶上方形成一定的负压,加速了桶内铝粉的放热反应,温度升高达到粉尘云引燃温度。

(1)铝粉沉积:1号除尘器集尘桶未及时清理,估算沉积铝粉约20千克。

(2)吸湿受潮:事发前两天当地连续降雨;平均气温31℃,最高气温34℃,空气湿度最高达到97%;1号除尘器集尘桶底部锈蚀破损,桶内铝粉吸湿受潮。

(3)反应放热:根据现场条件,利用化学反应热力学理论,模拟计算集尘桶内抛光铝粉与水发生的放热反应,在抛光铝粉呈絮状堆积、散热条件差的条件下,可使集尘桶内的铝粉表层温度达到粉尘云引燃温度500℃。

4.助燃物。

在除尘器风机作用下,大量新鲜空气进入除尘器内,支持了爆炸发生。5.空间受限。

除尘器本体为倒锥体钢壳结构,内部是有限空间,容积约8立方米。

(二)管理原因 1.中荣公司无视国家法律,违法违规组织项目建设和生产,是事故发生的主要原因。

(1)厂房设计与生产工艺布局违法违规。

事故车间厂房原设计建设为戊类,而实际使用应为乙类,导致一层原设计泄爆面积不足,疏散楼梯未采用封闭楼梯间,贯通上下两层。事故车间生产工艺及布局未按规定规范设计,是由林伯昌根据自己经验非规范设计的。生产线布置过密,作业工位排列拥挤,在每层1072.5平方米车间内设置了16条生产线,在13米长的生产线上布置有12个工位,人员密集,有的生产线之间员工背靠背间距不到1米,且通道中放置了轮毂,造成疏散通道不畅通,加重了人员伤害。

(2)除尘系统设计、制造、安装、改造违规。

事故车间除尘系统改造委托无设计安装资质的昆山菱正机电环保设备公司设计、制造、施工安装。除尘器本体及管道未设置导除静电的接地装置、未按《粉尘爆炸泄压指南》(GB/T15605-2008)要求设置泄爆装置,集尘器未设置防水防潮设施,集尘桶底部破损后未及时修复,外部潮湿空气渗入集尘桶内,造成铝粉受潮,产生氧化放热反应。

(3)车间铝粉尘集聚严重。

事故现场吸尘罩大小为500毫米×200毫米,轮毂中心距离吸尘罩500毫米,每个吸尘罩的风量为600立方米/小时,每套除尘系统总风量为28800立方米/小时,支管内平均风速为20.8米/秒。按照《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》(GB17269-2003)规定的23米/秒支管平均风速计算,该总风量应达到31850 立方米/小时,原始设计差额为9.6%。因此,现场除尘系统吸风量不足,不能满足工位粉尘捕集要求,不能有效抽出除尘管道内粉尘。同时,企业未按规定及时清理粉尘,造成除尘管道内和作业现场残留铝粉尘多,加大了爆炸威力。(4)安全生产管理混乱。

中荣公司安全生产规章制度不健全、不规范,盲目组织生产,未建立岗位安全操作规程,现有的规章制度未落实到车间、班组。未建立隐患排查治理制度,无隐患排查治理台账。风险辨识不全面,对铝粉尘爆炸危险未进行辨识,缺乏预防措施。未开展粉尘爆炸专项教育培训和新员工三级安全培训,安全生产教育培训责任不落实,造成员工对铝粉尘存在爆炸危险没有认知。

(5)安全防护措施不落实。

事故车间电气设施设备不符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-1992)规定,均不防爆,电缆、电线敷设方式违规,电气设备的金属外壳未作可靠接地。现场作业人员密集,岗位粉尘防护措施不完善,未按规定配备防静电工装等劳动保护用品,进一步加重了人员伤害。

三、经验教训

粉尘的爆炸可视为由以下三步发展形成的:第一步是悬浮的粉尘在热源作用下迅速地干馏或气化而产生出可燃气体;第二步是可燃气体与空气混合而燃烧;第三步是粉尘燃烧放出的热量,以热传导和火焰辐射的方式传给附近悬浮的或被吹扬起来的粉尘,这些粉尘受热汽化后使燃烧循环地进行下去。随着每个循环的逐次进行,其反应速度逐渐加快,通过剧烈的燃烧,最后形成爆炸。

1、粉尘爆炸的概念

粉尘爆炸是指粉尘在爆炸极限范围内,遇到热源(明火或温度),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,爆炸发生,同时释放大量的热,形成高温高压,具有很强的破坏力。

2、粉尘爆炸产生的条件

(1)可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成人们常说的粉尘云;(2)有充足的空气和氧化剂;(3)有火源或者强烈振动与摩擦。

3、粉尘爆炸的爆炸原理

一般比较容易发生爆炸事故的粉尘易发生爆炸燃烧的原因是都有较强的还原剂H、C、N、S等元素存在,当它们与过氧化物和易爆粉尘共存时,便发生分解,由氧化反应产生大量的气体,或者气体量虽小,但释放出大量的燃烧热。粉尘爆炸的难易与粉尘的物理、化学性质和环境条件有关。这些导电不良的物质由于与机器或空气摩擦产生的静电积聚起来,当达到一定量时,就会放电产生电火花,构成爆炸的火源。

4、粉尘爆炸的主要特点

粉尘爆炸的最大特点就是多次爆炸。第一次爆炸气浪,会把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来,在爆炸后短时间内爆炸中心区会形成负压,周围的新鲜空气便由外向内填补进来,与扬起的粉尘混合,从而引发二次爆炸。二次爆炸时,粉尘浓度会更高,破坏力更大。(2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上。(3)与可燃性气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

5、粉尘爆炸的影响因素 物理化学性质

物质的燃烧热越大,则其粉尘的爆炸危险性也越大,例如煤、碳、硫的粉尘等;越易氧化的物质,其粉尘越易爆炸,例如镁、氧化亚铁、染料等;越易带电的粉尘越易此起爆炸。粉尘在生产过程中,由于互相碰撞、磨擦等作用,产生的静电不易散失,造成静电积累,当达到某一数值后,便出现静电放电。静电放电火花能引起火灾和爆炸事故。粉尘爆炸还与其所含挥发物有关。如煤粉中当挥发物低于10%时,就不再发生爆炸,因而焦炭粉尘没有爆炸危险性。颗粒大小

粉尘的表面吸附空气中的氧,颗粒越细,吸附的氧就越多,因而越易发生爆炸,而且,发火点越低,爆炸下限也越低。随着粉尘颗粒的直径的减小,不仅化学活性增加,而且还容易带上静电。粉尘的浓度与可燃气体相拟,粉尘爆炸也有一定的浓度范围,也有上下限之分。但在一般资料中多数只列出粉尘

6、粉尘爆炸的主要危害(1)具有极强的破坏性;

(2)容易产生二次爆炸,二次爆炸时,粉尘浓度会更高,破坏性更强,威力更大。

(3)能产生有毒气体。一种是一氧化碳;另一种是爆炸物(如塑料)自身分解的毒性气体。毒气的产生往往造成爆炸过后的大量人畜中毒伤亡,必须充分重视。

7、粉尘爆炸的防范措施

如采用有效的通风和除尘措施,严禁吸烟及明火作业。在设备外壳设泄压活门或其他装置,采用爆炸遏制系统等。对有粉尘爆炸危险的厂房,必须严格按照防爆技术等级进行设计,并单独设置通风、排尘系统。要经常湿式打扫车间地面和设备,防止粉尘飞扬和聚集。保证系统要有很好的密闭性,必要时对密闭容器或管道中的可燃性粉尘充入氮气、二氧化碳等气体,以减少氧气的含量,抑制粉尘的爆炸。常用的防护措施或方案主要有四种:遏制、泄放、抑制、隔离。在实际应用中,并不是每一种防护措施单独使用,往往采用多种防护措施进行组合运用,以达到更可靠更经济的防护目的。

综上所述,在工业高速发展的今天,伴随的粉体爆炸事故日益增加,非常普遍,并且给工业带来了巨大的损失,甚至远远超出了火灾带来的危害。根据国际标准规范的指导,为了工业的安全生产,为了人身和设备的安全,又由于爆炸的不确定性,务必提高安全防范意识,在设计、制造、使用带危险性的粉体设备时,应当给工业粉体设备上保险:采取合适的防护措施进行防爆。

四、事故启示 纵观安全生产事故中,大多数企业存在着制度不落实,制度挂在墙上,应付检查,形同虚设,企业主注重经济效益,忽视安全工作,把落实安全保障措施与创造经济效益,争取最大利润对立起来。企业主还存有侥幸心理,认为企业不会出安全事故,一旦出现安全事故后悔莫及,给劳动者造成极大的心理和身体伤害,给他们的家庭带来了不幸,企业也会受到严厉的处罚和问责。因此,安全工作责任重于泰山,这绝不是小题大做。

一是要克服侥幸心理,思想重视安全生产工作。安全生产工作做得怎么样,很大程度取决于企业主思想上重视程度,对职工生命的关心就是对职工最大的关心,必须认识到安全生产关系到每一个劳动者家庭幸福美满,关系到企业和谐稳定。安全生产也是效益,是口碑,一个经常出安全事故的企业,劳动者怎么敢去应聘,怎么去工作。因此,要以党的十八大、十八届三中全会和全国、全省安全生产工作会议精神为指导,以宣传贯彻总书记系列重要讲话精神、大力实施安全发展战略为主线,以“强化红线意识、促进安全发展”为主题,企业经营者必须把安全生产工作摆在重要位置,承担第一责任人责任,企业主要领导要亲自过问安全生产工作。二是要克服麻痹心理,认真落实安全生产各项规章制度。企业必须贯彻执行《安全生产法》,根据安全生产的需要制定企业安全生产规章制度,成立安全生产组织,要把安全工作当作企业经营工作的一项重要内容,坚持同布置、同检查、同考核、同奖惩。要组织职工学习安全制度,要把安全制度的学习纳入职工教育培训中来,不走形式,不走过场,确保安全制度落实到位,要在构建安全文化上下功夫,注重预防,要用事故教训推动企业落实责任。安全隐患早发现、早排除,让安全的意识扎根在职工的心窝上,落实在企业日常管理中。

三是要克服形式主义,加强安全的督促检查。企业要成立安全生产的管理部门,配备一定数量的安全检查人员。要加强安全生产的日常检查,发现隐患及时排查,要把安全工作与部门、车间负责人的聘任、晋升、奖励、考核结合起来,使他们重视安全、落实安全,确保安全生产网无漏洞。要克服形式主义,认为企业安全检查就是走走过场,应付一下。要对安全生产有作为、有成效的部门和人进行奖励,对无视安全、漠视职工生命的行为给予重罚,提高安全管理者的法治理念,要坚决打击企业不重视安全,草菅人命的违法犯罪行为。四是劳动者要遵守安全操作规程,强化安全责任心。劳动者不遵守安全操作规程是安全工作最大的隐患,必须加强安全常识和责任心教育,让劳动者思想上的“安全弦”不松懈。要充分利用发生在身边的安全事故为教材,举办安全大讨论,班组例会等教育职工熟练掌握安全生产操作流程,认识到安全生产对家庭、对企业的重要性。发生安全事故对家庭、对企业都没有好处,安全工作要反复讲、天天讲,入心、入脑,见行动,增强劳动者安全防范意识,提高劳动者的预防事故,自救、互救能力,在企业营造安全和谐文化。

五是工会组织要主动作为担当,保护劳动者合法权益。企业工会组织要切实贯彻《工会法》、《安全生产法》等法律法规,配合企业多渠道、多形式宣传安全生产法律法规及常识,提供政策法规、应急救援等方面的咨询与服务。自觉承担起保护劳动者合法权益的责任,不怕得罪人,克服老好人思想,主动作为,配合企业做好安全生产工作,加大安全生产制度落实检查,加强劳动保护,督促企业贯彻《社保法》,主动为职工缴纳工伤等社会保险,对侵害劳动者权益的行为要坚决站出来,并予以纠正,防患于未然。对发生安全生产事故要积极参与调查处理,并提出整改意见,构建稳定、和谐的劳动关系,促进企业健康持续发展。

第三篇:“8.2”昆山粉尘爆炸事故案例分析

“8.2”昆山粉尘爆炸事故案例分析

章 勇(上饶市安监局副局长)

(2014年10月20日)

一、事故背景

江苏省昆山市中荣金属制品有限公司坐落于昆山经济开发区,创办于1998年,已有10多年的历史,主要从事铝合金表面处理,表面镀层有铜镍铬,对高低档的铝合金制品均可以进行电动加工。公司通过了相关的ISO和美国的OEM认证,厂房面积达到五万多平方,职工有五百多名,有4条现代化全自动电镀生产线。2014年8月2日上午7时37分许,该公司汽车轮毂抛光车间在生产过程中发生爆炸,当时在车间上班的员工261人。爆炸发生后,当场确认死亡44人,随后在前往医院救治途中和在抢救过程中死亡24人,截至8月4日,爆炸共造成75人死亡,185人受伤。

二、事故分析

(一)事故原因

该起事故是由粉尘发生爆炸引起的,该公司问题和隐患长期没有解决,粉尘浓度超标,遇到火源,导致爆炸发生,是一起重大责任事故。其主要原因有以下七个方面:

1、根据事故暴露出来的问题和初步掌握的情况,企业厂房没有按二类危险品场所进行设计和建设,违规双层设计建设生产车间,且建筑间距不够。

2、生产工艺路线过紧过密,2000平方米的车间内布臵了29条生产线,300多个工位。

3、除尘设备没有按规定为每个岗位设计独立的吸尘装臵,除尘能力不足。

4、车间内所有电器设备没有按防爆要求配臵。

5、安全生产制度和措施不完善、不落实,没有按规定每班按时清理管道积尘,造成粉尘聚集超标;没有对工人进行安全培训,没有按规定配备阻燃、防静电劳保用品;违反劳动法规,超时组织作业。

6、当地政府的有关领导责任和相关部门的监管责任落实不力。

7、问题和隐患长期没有解决,粉尘浓度超标,遇到火源,发生爆炸,是一起重大责任事故。事故的责任主体是中荣金属制品公司,主要责任人是企业法人代表、董事长吴基滔等相关负责人。

(二)经验教训

粉尘的爆炸可视为由以下三步发展形成的:第一步是悬浮的粉尘在热源作用下迅速地干馏或气化而产生出可燃气体;第二步是可燃气体与空气混合而燃烧;第三步是粉尘燃烧放出的热量,以热传导和火焰辐射的方式传给附近悬浮的或被吹扬起来的粉尘,这些粉尘受热汽化后使燃烧循环地进行下去。随着每个循环的逐次进行,其反应速度逐渐加快,通过剧烈的燃烧,最后形成爆炸。

1、粉尘爆炸的概念。粉尘爆炸是指粉尘在爆炸极限范围内,遇到热源(明火或温度),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,爆炸发生,同时释放大量的热,形成高温高压,具有很强的破坏力。

2、粉尘爆炸产生的条件。(1)可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成人们常说的粉尘云;(2)有充足的空气和氧化剂;(3)有火源或者强烈振动与摩擦。

3、粉尘爆炸的爆炸原理。一般比较容易发生爆炸事故的粉尘易发生爆炸燃烧的原因是都有较强的还原剂H、C、N、S等元素存在,当它们与过氧化物和易爆粉尘共存时,便发生分解,由氧化反应产生大量的气体,或者气体量虽小,但释放出大量的燃烧热。粉尘爆炸的难易与粉尘的物理、化学性质和环境条件有关。这些导电不良的物质由于与机器或空气摩擦产生的静电积聚起来,当达到一定量时,就会放电产生电火花,构成爆炸的火源。

4、粉尘爆炸的主要特点。粉尘爆炸的最大特点就是多次爆炸。第一次爆炸气浪,会把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来,在爆炸后短时间内爆炸中心区会形成负压,周围的新鲜空气便由外向内填补进来,与扬起的粉尘混合,从而引发二次爆炸。二次爆炸时,粉尘浓度会更高,破坏力更大。(2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上。(3)与可燃性气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

5、粉尘爆炸的主要危害。(1)具有极强的破坏性;(2)容易产生二次爆炸,二次爆炸时,粉尘浓度会更高,破坏性更强,威力更大。(3)能产生有毒气体。一种是一氧化碳;另一种是爆炸物(如塑料)自身分解的毒性气体。毒气的产生往往造成爆炸过后的大量人畜中毒伤亡,必须充分重视。

6、粉尘爆炸的防范措施。如采用有效的通风和除尘措施,严禁吸烟及明火作业。在设备外壳设泄压活门或其他装臵,采用爆炸遏制系统等。对有粉尘爆炸危险的厂房,必须严格按照防爆技术等级进行设计,并单独设臵通风、排尘系统。要经常湿式打扫车间地面和设备,防止粉尘飞扬和聚集。保证系统要有很好的密闭性,必要时对密闭容器或管道中的可燃性粉尘充入氮气、二氧化碳等气体,以减少氧气的含量,抑制粉尘的爆炸。常用的防护措施或方案主要有四种:遏制、泄放、抑制、隔离。在实际应用中,并不是每一种防护措施单独使用,往往采用多种防护措施进行组合运用,以达到更可靠更经济的防护目的。

综上所述,在工业高速发展的今天,伴随的粉体爆炸事故日益增加,非常普遍,并且给工业带来了巨大的损失,甚至远远超出了火灾带来的危害。根据国际标准规范的指导,为了工业的安全生产,为了人身和设备的安全,又由于爆炸的不确定性,务必提高安全防范意识,在设计、制造、使用带危险性的粉体设备时,应当给工业粉体设备上保险:采取合适的防护措施进行防爆。

三、事故启示

纵观安全生产事故中,大多数企业存在着制度不落实,制度挂在墙上,应付检查,形同虚设,企业主注重经济效益,忽视安全工作,把落实安全保障措施与创造经济效益,争取最大利润对立起来。企业主还存有侥幸心理,认为企业不会出安全事故,一旦出现安全事故后悔莫及,给劳动者造成极大的心理和身体伤害,给他们的家庭带来了不幸,企业也会受到严厉的处罚和问责。因此,安全工作责任重于泰山,这绝不是小题大做。

一是要克服侥幸心理,思想重视安全生产工作。安全生产工作做得怎么样,很大程度取决于企业主思想上重视程度,对职工生命的关心就是对职工最大的关心,必须认识到安全生产关系到每一个劳动者家庭幸福美满,关系到企业和谐稳定。安全生产也是效益,是口碑,一个经常出安全事故的企业,劳动者怎么敢去应聘,怎么去工作。因此,要以党的十八大、十八届三中全会和全国、全省安全生产工作会议精神为指导,以宣传贯彻总书记系列重要讲话精神、大力实施安全发展战略为主线,以“强化红线意识、促进安全发展”为主题,企业经营者必须把安全生产工作摆在重要位臵,承担第一责任人责任,企业主要领导要亲自过问安全生产工作。

二是要克服麻痹心理,认真落实安全生产各项规章制度。企业必须贯彻执行《安全生产法》,根据安全生产的需要制定企业安全生产规章制度,成立安全生产组织,要把安全工作当作企业经营工作的一项重要内容,坚持同布臵、同检查、同考核、同奖惩。要组织职工学习安全制度,要把安全制度的学习纳入职工教育培训中来,不走形式,不走过场,确保安全制度落实到位,要在构建安全文化上下功夫,注重预防,要用事故教训推动企业落实责任。安全隐患早发现、早排除,让安全的意识扎根在职工的心窝上,落实在企业日常管理中。

三是要克服形式主义,加强安全的督促检查。企业要成立安全生产的管理部门,配备一定数量的安全检查人员。要加强安全生产的日常检查,发现隐患及时排查,要把安全工作与部门、车间负责人的聘任、晋升、奖励、考核结合起来,使他们重视安全、落实安全,确保安全生产网无漏洞。要克服形式主义,认为企业安全检查就是走走过场,应付一下。要对安全生产有作为、有成效的部门和人进行奖励,对无视安全、漠视职工生命的行为给予重罚,提高安全管理者的法治理念,要坚决打击企业不重视安全,草菅人命的违法犯罪行为。

四是劳动者要遵守安全操作规程,强化安全责任心。劳动者不遵守安全操作规程是安全工作最大的隐患,必须加强安全常识和责任心教育,让劳动者思想上的“安全弦”不松懈。要充分利用发生在身边的安全事故为教材,举办安全大讨论,班组例会等教育职工熟练掌握安全生产操作流程,认识到安全生产对家庭、对企业的重要性。发生安全事故对家庭、对企业都没有好处,安全工作要反复讲、天天讲,入心、入脑,见行动,增强劳动者安全防范意识,提高劳动者的预防事故,自救、互救能力,在企业营造安全和谐文化。

五是工会组织要主动作为担当,保护劳动者合法权益。企业工会组织要切实贯彻《工会法》、《安全生产法》等法律法规,配合企业多渠道、多形式宣传安全生产法律法规及常识,提供政策法规、应急救援等方面的咨询与服务。自觉承担起保护劳动者合法权益的责任,不怕得罪人,克服老好人思想,主动作为,配合企业做好安全生产工作,加大安全生产制度落实检查,加强劳动保护,督促企业贯彻《社保法》,主动为职工缴纳工伤等社会保险,对侵害劳动者权益的行为要坚决站出来,并予以纠正,防患于未然。对发生安全生产事故要积极参与调查处理,并提出整改意见,构建稳定、和谐的劳动关系,促进企业健康持续发展。

第四篇:铝粉尘爆炸事故心得体会

铝粉尘爆炸事故心得体会

目前,公司组织了我们学习了2014年8月昆山工厂爆炸事故,事故是位于江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区的昆山中荣金属制品有限公司抛光二车间发生特别重大铝粉尘爆炸事故,当天造成75人死亡、185人受伤。事故原因是事故车间除尘系统较长时间未按规定清理,铝粉尘集聚。除尘系统风机开启后,打磨过程产生的高温颗粒在集尘桶上方形成粉尘云。1号除尘器集尘桶锈蚀破损,桶内铝粉受潮,发生氧化放热反应,达到粉尘云的引燃温度,引发除尘系统及车间的系列爆炸。因没有泄爆装置,爆炸产生的高温气体和燃烧物瞬间经除尘管道从各吸尘口喷出,导致全车间所有工位操作人员直接受到爆炸冲击,造成群死群伤。

发生如此严重的爆炸事故,企业责任重大。然而安全生产不能仅靠企业“自觉”,必须重视并建立长期有效的安全监管机制,让企业生产始终处于政府职能部门的监管之下。作为生产经营主体,企业本身具有逐利性,为了追求利润最大化,很可能减少对安全生产资金和设施的投入。监管部门在任何时候都不能放松,规范企业经营,及时发现企业的违法生产行为并对其进行约束和处罚,也才能从源头上降低事故发生的几率,保证劳动者的人身和财产安全。

所以在一定程度上我们也要清楚粉尘爆炸的原理及它的危险程度:粉尘爆炸是可燃性粉尘在空气中浮游,当一种火源给予一定的能量后发生的爆炸。铝镁粉尘遇湿自热产生放热反应,形成热源。粉尘浓度超爆炸极限遇到明火即可能发生爆炸事故;粉尘爆炸有产生二次爆炸的可能性。由于粉尘的初始爆炸气浪会将沉积粉尘扬起,在新的空间达到爆炸浓度而产生二次爆炸。这种连续爆炸会造成极大的破坏。严重的危及到周边建筑和群众,造成重大伤亡;粉尘爆炸会产生有毒气体。产生的有毒气体是一氧化碳和爆炸物(如塑料)自身分解的毒性气体。毒气的产生往往造成爆炸过后的众多人畜中毒伤亡,必须充分重视。

通过这件事件的学习让我们认识到了,铝粉爆炸的危险性,同时也让我们认识到没有健全、安全的安全生产制度是多么的可怕,从中吸取一定的经验教训,提高我们的安全意识,增强风险意识使我们在以后可以更好的工作。在工作中,我们会遇到各种各样的问题但是我们在处理问题时,首先要把安全放在第一位,不要有麻痹大意心理。作好协调工作,那么这起事故是完全可以避免的。我们要通过这次学习进行举一反三,认真学习和总结,实实在在的搞好安全生产工作,无论在什么时候,我们都要保持清醒的头脑,时刻把安全工作放在第一位,加强自我防范意识,不断累积安全生产知识,使我们广大职工真正做到高高兴兴上班来,平平安安回家去。

第五篇:塔机事故案例及分析范文

塔 机 事 故 案 例 及 分 析

房建14-3 李辉鹏 20142000

一、概述

塔式起重机(以下简称塔机)是建设施工中常用的大型设备,多年来塔机发生的倒塌事故多数出现在塔机装拆过程中,给人民的生命安全和企业的财产造成较大的损失。如何来控制此类事故的发生,避免不必要的损失,是各级相关管理部门需要重视的问题。下面通过一起普通塔机倒塌事故的分析,谈谈我们对这个问题的看法。(最专业的安全生产管理-风险世界网)

常见塔机事故类型

1、起重机失落事故:

是指起重作业中,吊载、吊具等重物从高空坠落,造成的人身伤亡和设备毁坏事故。失落事故是起重机械事故中最常见的,也是较为严重的。

2、起重机脱绳事故:

脱绳事故是指重物从捆绑的吊装绳索中溃散发生的伤亡毁坏事故。造成脱绳事故的主要原因是重物的捆绑方法与要领不当,造成重物滑脱;吊装重心选择不当,造成偏载起吊或因吊装中心不稳造成重物脱落;吊载遭到碰撞、冲击、振动等而摇摆不定,造成重物失落等。

3、起重机脱钩事故:

指重物或吊具从吊钩钩口脱出而引起的重物失落事故。造成脱钩事故的主要原因是吊钩缺少护钩装置;护钩保护装置机能失效;吊装方法不当及吊钩钩口变形引起开口过大等原因所致。

4、起重机断绳事故:

因超载起吊拉断钢丝绳;起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳;斜吊、斜拉造成乱绳挤伤切断钢丝绳;钢丝绳因长期使用,又缺乏维护保养造成疲劳变形、磨损损伤等达到或超过报废标准仍然使用等造成的破断事故。造成吊装绳破断的主要原因多为吊装角度太大>120度,使吊装绳抗拉强度超过极限值而拉断;吊装钢丝绳品种规格选择不当,或仍使用已达到报废标准的钢丝绳捆绑吊装重物造成吊装绳破断;吊装绳与重物之间接触处无垫片等保护措施,因而造成棱角割断钢丝绳而出现吊装绳破断事故。

5、起重机吊钩破断事故:

吊钩破断事故是指吊钩断裂造成的重物失落事故。造成吊钩破断事故原因多为吊钩材质有缺陷,吊钩因长期磨损断面减小已达到报废极限标准却仍然使用或经常超载使用,造成疲劳破坏以致于断裂破坏。

6、起重机挤伤事故:

挤伤事故是指在起重作业中,作业人员被挤压在二个物体之间,所造成的挤伤、压伤、击伤等人身事故。

7、起重机轿箱坠落事故:

电梯轿箱在升降运转中,起升钢丝绳破断,钢丝绳固定端脱落、造成乘坐人员随轿箱一起坠落,而发生使人员伤亡事故。

8、起重机触电事故:

触电事故是指从事起重操作和检修人员,由于触电遭到电击所发生的群亡事故。

9、起重机机体毁坏事故:

机体毁坏事故是指起重机因超载失稳等产生机体断裂、倾翻造成机体严重损坏及人身伤亡事故。事故分析

2004年9月,南京某工地正在安装一台刚购买的塔机,在采用液压装置自行顶升安装塔身标准节的过程中,塔机顶升外套架上面的横梁节点焊接缝撕脱,外套架及转台以上的结构向平衡臂方向倾倒,起重臂在空中翻转180°后坠落至平衡臂方向,塔机上安装操作工人坠落地面,造成多名工人受伤,新买的塔机报废,工程停工,给施工现场造成重大损失。通过对事故现场的调查分析,这是一起很“普通”的塔机机械事故。究其原因,这是一起由“违章操作”和“质量缺陷”造成了本次塔机事故。

根据《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100-1999)中规定“拆装工人必须详细了解并严格按照说明书中所规定的安装及拆卸程序进行作业,严禁对产品说明书中规定的拆装程序做任何改动”、“自升式起重机在升降塔身时,必须按说明书规定,使起重机处于最佳平衡状态。”上述规定是每名塔机装拆作业人员都非常熟悉的要求。这次事故塔机的《使用说明书》中,规定了“顶升安装标准节过程中塔机应处于前后最佳平衡状态(即塔身所受不平衡弯矩为最小)”的操作要求,而且还规定“在加高塔身时,必须在吊下一节标准节之前,塔身每根主肢杆和下转台之间至少应上好一个高强螺栓”(注:该塔机塔身标准节的每根主肢杆与下转台之间为两个高强螺栓连接)。上述规定应该是各种类型《塔机使用说明书》中最常规的技术要求。从安装现场的情况来看,操作人员并没有严格按照有关规定和《使用说明书》的要求,使塔机处于最佳平衡状态,也没有在吊运标准节之前安装好塔身高强螺栓,致使在顶升工况下,塔身上部向平衡臂方向的偏心矩由6.17 t•m增加到29.63t•m,偏心荷载加大了4.8倍,并作用在顶升外套架的上、下导向滚轮之上。这是此类塔机在装拆过程中,只要违反上述安全操作规程,就会造成的最常见的事故隐患。

再从该塔机顶升外套架的制造质量上来看,生产厂家修改了两处结构尺寸。首先是外套架的总长尺寸和上、下滚轮的间距均相对缩小,这样就使顶升外套架在顶升工况下的承载能力降低了22%;其次是安装上、下滚轮的横梁,由原来的两根槽钢拼焊对接,改为单根槽钢焊接,并减少了节点处的加强板,致使横梁与外套架主肢杆的连接焊缝的承载力至少下降了70%;在事故发生的工况下,节点焊缝的计算剪切应力超过了塔机结构设计的许用应力,导致焊缝破坏,塔机倾倒。事故引起的深思

通过大量塔机装拆事故的分析,我们可以看出,每次发生事故时,常常会由多种不利的因素(即事故隐患)造成。从事故造成的后果和接受教训、防止再犯的观点来看,究竟哪种事故隐患是造成该次事故的主要原因已经不重要了,关键是如何杜绝此类事故的发生。就本次事故分析,如果塔机安装人员认真熟悉使用说明书,严格按照操作规程完成作业,在顶升工况下“使塔机处于最佳平衡状况”,“在吊标准节前,安装好高强螺栓”,就不会造成塔机在顶升工况下的偏心力矩加大,事故可能避免;如果塔机厂家不随意修改结构尺寸,减少焊接缝的连接强度,事故也可能避免;如果塔机安装的施工现场管理比较正规,如果„„但是,综观多次事故,都是在种种事故隐患的叠加中发生的,没有“如果”,只能“结果”!

我们说此次事故是一起普通的塔机倒塌事故,是因为造成该次事故的直接原因是最“普通”的违章操作和最“常见”的质量问题——塔机顶升作业过程中,应使塔机上部处于最佳平衡状态;在吊标准节之前,应按要求上好高强螺栓,几乎是每本《塔机使用说明书》中都有的技术要求,也是每个从事塔机装拆作业的操作人员都熟知的常识。同样,塔机生产厂家的技术管理人员对塔机生产过程中按图施工,保证质量的基本要求也熟悉。我们了解情况来看,在塔机装拆过程中,未严格按操作规程执行的企业不在少数,而某些塔机厂家随意降低产品质量标准的情况也屡有发生。究其根源,我们认为还是某些人的安全意识淡薄,看不到事故的严重后果,总是存有侥幸心理。安装操作人员可能认为:塔机在设计中留有“足够”的安全系数,厂家生产的产品质量没问题。装拆作业中“违章点”、“超点规”,可节省点劳动力,节约些时间,并没有出什么大问题,不必要“草木皆兵”。生产厂家可能认为:设计中的安全系数过大,顶升外套架只是在塔机安装过程中使用很短的时间,不是一个主要受力部件„„,假如操作人员在塔机装拆中按操作规程办,塔机在顶升工况下不平衡力矩为最小,顶升外套架在制作时“少焊点焊缝”也不致于影响塔机的安全使用。上述种种的“假如”,恰恰最缺少的就是“如果其他人员未执行操作规程怎么办”的假设,缺少的就是忧患意识。由于某些管理人员安全意识淡薄,管理上的松懈,造成一些施工人员在平时的操作过程中养成了“违章点”、“超点规”的不良习惯,但由于其他种种原因,未造成严重后果。久而久之,“习惯成自然”,“违章点”、“超点规”的行为却成了某些人的“成功经验”,科学、严肃的安全操作规程反而成了束缚手脚的“条条框框”。一旦某些不利因素同时出现,“偶然”发生的事故就是必然结果。通过对本次事故的分析,我们认为所有从事这类工作的技术人员、管理人员、操作人员,如果真正做到吸取教训,举一反三,养成一种在任何情况下都能严格按照各项操作规程去办的良好习惯,坚决克服侥幸心理,长期树立“安全第一,预防为主”的意识,完全可以最大限度地避免此类事故的发生。

塔机整体倾覆

一、事故简介

2000年6月10日,在沈阳市某花园5号工地,沈阳市某建筑公司机运站私招5名工人,拆除一台QTC,40塔机。导致起重臂、平衡臂、顶升套架、回转机构、塔顶等部件从30m高处坠落,造成3人死亡,1人受伤,塔机报废的重大机械事故。

二、事故发生经过

2000年6月10日,沈阳市某花园5号工地,需拆除一台QTG40塔机。此台塔机产权拥有者李某,将塔机的拆除工程承包给沈阳市某建筑公司机运站维修安装电工石某,石某私招5名工人进行拆卸。当拆卸到第十一个标准节井将第一个标准节降到地面后。在塔机未进行调整平衡力矩的情况下,司机徐XX违章作出回转动作和变幅小车向内运行的动作并调整顶升套架滚轮与塔机之间的间隙。此时另一个安装工人开动了液压顶升系统进行顶升,液压油管突然爆裂,平衡臂折断后砸向塔身后部,造成塔身剧烈晃动,致使顶升踏步严重变形,失去支撑能力,继而塔机起重臂、回转机构、顶升套架、塔顶等部件整体坠落,塔身折断。在顶升套架作业的人员,除1人幸免外,其余4人3死1伤,酿成悲剧。

三、事故原因分析

1.技术方面

在塔机未进行调配平衡力矩的情况下,司机违章作出回转动作和变幅小车向内运行的动作,造成起重臂与配重臂的前后力矩不平衡。此时另一个安装工人开动了液压顶升系统进行顶升,在塔机力矩不平衡的情况下顶升作业,加大了塔身的不稳定性,导致液压油管突然爆裂,平衡臂折断后砸向塔身后部,造成塔身剧烈晃动,致使顶升踏步严重变形,失去支撑能力,继而塔机起重臂、回转机构、顶升套架、塔顶等部件整体坠落,塔身折断。这是此次事故的技术原因。

2.管理方面

按照规定,安装塔机应由具有相应资质条件的施工单位承担,并设指挥人员,作业前应编制方案。而该项工程的操作人员无专业知识,无完成这一特种工作的能力,野蛮操作,严重违反操作规程;现场无监管、无指挥,致使司机与操纵顶升机构的人员同时违章操作。这是此次事故的管理原因。

四、事故的结论与教训

这是一起严重违法和违章引起的事故。

(1)产权者无视法规将任务承包给无能力、无资质的个人,应负主要责任。

(2)施工组织者严重违法,盲目组织人员进行作业,应负主要责任。

(3)操作者无专业知识,野蛮操作,二人同时违章,酿成事故,自己身亡,教训惨痛。

(4)现场无监督管理和指挥协调,管理混乱,各工种操作随意,工程管理人员应负管理责任。

上述四种危险因素同时存在使这起事故的发生成为必然,教训十分深刻。

五、事故的预防对策

塔式起重机的安装与拆卸是一项危险性高且专业技术要求很强的工作,必须由具有相应资质、专业知识和经验的队伍来完成。各种塔机的构造型式、安装要求均有所不同,所以除了有专业知识外,还必须认真查看图纸和说明书,有针对性地制定拆卸方案、进行必要的培训,做好安全防护。实施过程中制定严密的工作程序,统一指挥,各司其职。每进行一项工作应有专人负责监督管理和严格验证,不允许出现任何非程序规定的误动作,只有这样才能保证安全。

六、专家点评

从技术和安全的专业角度审视这起事故,该事故的发生是必然的。塔机的安装和拆卸、操作是专业性很强及危险性很高的工作,因此国家、行业制定了严格的规章制度,对从事此项工作实行了市场准人制度,对从业人员实行了资质考核制度。但该起事故的所有当事人均无视法律法规和技术条件要求,不具备从业资格。随着高层建筑的增加和施工工艺的变化,塔机的安装与拆卸日益频繁,本次事故的肇事原因在许多施工企业中存在,这是导致我国近年来塔机事故上升的一个重要因素。发生事故不但造成人身伤亡和财产损失,同时对社会造成严重的危害。众多事故表明伤亡者绝大多数是无专业知识、无资质的人员和农民工,他们本来想赚点钱,但事与愿违反而给家庭带来巨大的伤害和损失。因此除对从业人员进行严格培训,严格审核外,尚应加大对非法组织者的惩罚力度,打击非法“包工头”,以遏止恶性事故的发生。

一、事故基本情况

永州市零陵区金色年华世纪家园项目位于零陵区潇湘中路与南津南路交汇处,总面积5794.3平方米,总建筑面积36216平方米,总投资4519万元。项目于2007年12月开工建设,工程施工使用了一座塔吊建筑机械。该塔吊型号为QT4063,于2008年3月12日由金达来公司聘请无塔吊安装资质的易某安装到该项目建筑施工地,塔机装机高度为11米,臂长48米,最大起重为60吨,在未经有相关资质的单位进行检测检验,就投入使用。施工期间,施工单位一直未曾对塔吊进行检测、检验、检修。长沙市“12.27'’施工升降机坠落事故发生后,金色年华世纪家园项目施工现场指挥李昌河(合作开发股东之一)于2008年12月29日上午,安排陈小燕、张育摇、王轼等3名塔吊司机对建筑工地的塔吊进行维修,3名维护人员中只有陈小燕、张育摇两人仅取得了起重司机操作证书,王轼为学徒,未取得特种作业操作资格证。29日下午1时,3名维修人员继续对塔吊塔身标准节螺栓进行拆除除锈、上油、更换,李昌河在安排完塔吊维修任务后于17时离开工地。在作业现场无指挥人员和专职安全人员监护的情况下,17时20分,维修人员已松拆了塔身一方(共四方)标准节螺栓螺母,这时塔吊司机张育摇从地面经塔身爬上了塔机室,然后违章开动塔机,转动吊臂,引发塔身从第8节脱节(维修节)倾翻倒塌,倒塌的吊臂和塔身横跨潇水中路,砸向对面的红太阳大酒店,造成塔吊检修人员王轼和2名过路行人杨木生、鲁民当场死亡,重伤1人,轻伤4人。

二、事故救援及善后处置情况

事故发生后,省委、省政府和市委、市政府领导高度重视。副省长徐宪平、市委书记黄无锡、分别作出重要指示,要求不惜代价抢救伤员,妥善处理善后事宜,彻底查事故原因,切实抓好两节两会期间的安全生产工作,确保社会大局稳定。市长龚武生、市委常委、副市长张正亲率市直有关部门现场指挥。零陵区委、区政府紧急调度,立即启动了应急预案,市委常委、区委书记高建华,区委副书记、区长石艳萍等领导迅速赶赴现场,组织处理展开事故处理应急工作,公安、建设、安监、城管等相关部门单位领导也在第一时间赶赴现场,组织处理,展开事故处理应急工作。现场成立了以区委副书记、区长石艳萍为总指挥事故处理小组,下设伤员抢救组、秩序维持组、事故调查组和善后工作组等工作小组,每个工作小组由一名区级领导牵头负责,迅速投入有关工作。

根据区委、区政府的部署,有关单位立即将5名伤者送往医院进行及时有效的救治,市、区领导前往医院看望了受伤人员。3名死者送至殡仪馆,并通知死者家属及时赶到,有序进行善后工作。公安、安全、建设等相关部门对事故现场立即开展技术鉴定。项目方及施工方负责人等3人被警方依法控制其银行帐户被依法冻结。

29日晚上22:00,市、区两级在红太阳大酒店召开会议,对下步工作提出了明确的措施和要求:一是切实加强领导。成立“12.29”事故处理领导小组,由石艳萍同志任组长,公安、建设、安监、城管、检察等相关部门单位主要负责人为成员。领导小组下设六个工作组,即现场处理组、原因调查组、善后处理组、医疗抢救组、新闻舆论组、综合信息组,每个工作组由一名区委常委或政府副区长任组长,全面负责抓好工作落实。二是切实查清事故原因,控制相关责任人。三是组织骨干医务人员,不惜一切代价,全力抢救伤员。四是积极稳妥处理好死者的善后工作,做好死者家属思想工作。五是迅速查明原因严格追究相关责任人责任。六是立即在全区范围开展以建筑领域为重点的安全生产隐患全面大排查,所有施工塔吊一律停止作业,坚决杜绝类似事件发生。

根据市、区两级事故处理会议要求,各工作组立即行动,切实履行各自职责,事故现场处理组连夜对现场进行了技术鉴定,并对现场进行了全面清理,于12月30日凌晨3:00恢复了潇水中路的正常通行。区建设、安监、质监等相关单位对受损的红太阳酒店一角进行了建筑质量鉴定,组织有关当事人经协商达成赔偿修复协议,及时将受损部位修复完好如初。善后处理组分别对死者家属进行安抚,对死者进行了尸检,并依法对死者家属及时赔偿了死亡赔偿金,丧葬费及被抚养人生活费。医疗抢救组组织骨干医务人员,精心、细心、有效全力抢救每一名伤员,经积极救治,所有伤者全部转危为安,得到最好的成功救治,确保了死者、伤者家属在事故善后处理期间始终情绪稳定。市政府当晚成立了事故调查组,于2008年12月30日至2009年1月6日,对事故开展了全面调查。调查组对事故现场进行了勘察。聘请衡阳市质监局检测所高级工程师胡田海等四名专家对事故进行了技术鉴定。通过调查,查明了事故发生的原因和经过,认定了事故的性质和责任,对事故责任单

位及责任人提出了处理意见和事故防范措施,报经市政府批复同意,严格责任追究到位。零陵区政府办公室于2008年l2月30日制定了《关于深刻吸取“12.29”金色年华世纪家园塔吊倒塌事故教训,全面加强全区安全生产工作的紧急通知》,全区各级各部门按照《通知》要求,迅速组织力量,在全区范围内开展了以建筑领域为重点的安全生产隐患大排查,大整治。区建设局、城管局主要领导挂帅,局班子成员带队,抽调40人,组成四个督查组,深入城区每一个建筑上地,开展专项检查,对所有建筑工地施工实行“五停”,对照检查标准逐个逐项进行检查,认真组织验收,每检查验收一项,检查验收人员,签字把关并严格按程序报批,合格一项方可恢复使用一项,方可施工一项。大排查整治行动中,全区共下发整改指令书135份,排查各类隐患986条,现场整改845条,责令限期整改135条,挂牌督办整改5条。由于区委、区政府高度重视,部署周密,应急迅捷,应对有力,“12.29”事故负全面影响得以较快消除,全区安全生产形势保持了平稳,社会政治大局保持了稳定。

三、应对工作的启示

1、领导高度重视,部门协调联动是做好安全事故应急救援的坚强保障。“12.29”事故发生后,省领导作了重要指示,市委、市政府及零陵区委、区政府主要领导亲临现场指挥调度,亲自安排部署,建设、城管、公安、安监、交通、卫生等部门切实履责,各司其职,通力协作,及时成功救治伤者,维护现场秩序,做好死者善后事宜,迅即开展事故调查,确保了事故得到及时、有效、妥善的处置,成功消除了事故对全区安全生产和社会稳定带来的不利影响,确保了社会大局稳定。实践证明,只有领导高度重视,部门协同联动安全事故应急救援工作才能做到迅速组织到位,措施及时落实到位,应对处置快捷到位。

2、制定应急预案,加强应急演练,是做好安全事故应急管理的有效途径。针对全区安全生产的现状,区政府组织制定了《零陵区重大安全事故应急救援总体预案》,各相关部门分别制定了各自行业领域内的安全事故应急救援预案,建立健全了全区安全事故应急救援预案体系,并根据安全生产形势的发生,2007年对预案进行了修订,进一步完善充实了安全事故应急救援预案体系,同时,切实加强安全事故应急救援演练。近几年,全区组织开展了森林火灾、消防安全、建筑施工、非煤矿山等行业领域十多次安全事故应急救援演练,确保应急救援预案落到了实处,应急救援能力不断得到提高。

3、加强应急宣传教育,增强全民应急防范意识,是做好安全事故应急救援的坚实基础。近年来,零陵区开展了形式多样的应急科普宣传活动,免费发放了30多万册《公众应急手册》到学校、农村、企业、机关,共悬挂各类宣传标语2000条,张贴应急管理常识挂图2.5万份,做到应急预避险知识家喻户晓,人人皆知。同时,加大安全培训力度。近年来,共举办非煤矿山、建筑施工、危化品消防火灾等安全培训班50期,培养各生产经营单位各类从业人员5000人次,不断提高生产经单位从业人员的安全知识和安全技能。群众安全生产意识的增强为安全事故应急救援打下了坚实基础。

2001年6月19日,南京某工地发生了一起塔吊设备事故。该塔机在吊重物下降的过程中,吊物突然趣速下坠,同时卷扬机部件碎裂,几十块碎片散落四周,其中一块碎片击穿一民房屋顶,另一碎片砸伤地面一报贩手臂。

了解到的情况如下:该工程主楼为49屋,高度178m。塔机为 QTZ80P内抓塔吊,1994年8月出厂,至今已使用了七个工地。在本工程中安装于电梯井内(见图1),高度约200m,臂长40m。当时正从大楼165m高的平台吊一捆重约3吨的钢管,幅度约30m,在下降至145m高度时,塔吊指挥发现吊物快速下坠,即用对讲机通知司机,司机将操纵开关退至零位,但仍不能控制吊物下坠,吊物数秒钟后坠落在在裙房顶立柱位置上,塔机卷扬机变速箱半个箱盖碎裂飞落在49层楼面上,液力推刊制动器支架、制动片、制动蹄铁均破碎。

由于卷扬机构毁损严重,特别是制动器已全部破碎,给事故原因造成了很大的困难。是不是由于制动器破碎引起了重物坠落呢?经分析,坠落发生在重物下降过程中,而此时电机在运转,制动器通电而打开,并未靠它制动。从塔吊指挥发现坠落通知司机有几秒钟时间,直到司机把操纵开关退至零位,制动器才开始动作,因制动时重物已失速坠落,带动卷扬机变速箱各轴超速转动,此时巨大的制动冲击惯性力矩造成了制动器的破碎。坠落在先,制动在后,所以制动器破碎不是重物坠落的原因而是其后果。

那么造成这起事故的真正原因是什么呢?仔细查阅了该机说明书,起升机构当三档不贩速度是靠减速箱中三只电磁离合器来实现的。事发当时是用一档下降。从电磁离合器的构造原理分析,当出现以下几种情况时都有可能造成离合器吸合不好,不能可靠地将电机的扭矩传到卷筒:

1.通往离合器的导线断路,或接触不良时通时断。

2.电刷严重磨损与滑环接触不良。

3.离合器线圈电路中间继电器从插座中松脱。

4.离合器片变形或片间有杂质使得离合器片间不能紧密接触。

这些故障如果发生在升降过程当中(此时制动器通电而处于松刹状态),就会造成重物在自重作用下趣速下降。查阅中该塔机电气线路图,对离合器可能发生的故障设计有保护措施,一旦离合器不能正常工作,欠电流继电器LLJ应能断开卷扬机和制动器的控制电路,使得电机停转,制动器断电,在弹簧作用下立即抱刹,可有效地防止吊物坠落。以

若发生此类事故,首先电磁离合器存在故障,同时欠电流继电器也处于不能起保护作用状态。理论上推测必须通过实践检验,但由于事故塔机的起升机构严重损坏,无法通电验证。事故原因分析:从模拟实验塔机上拆下的电刷看,铜丝刷头早已磨平,并将铜杆磨损掉1/3长度,而按电刷使用规定,铜丝刷头一旦磨平就达不到良好接触的要求,必须立即更换。从事故现场搜寻到散落的电刷,也同样是铜丝刷头早已磨平,并磨损掉铜杆1/3长度。说明电磁离合器处于不可靠工作状态,随时会由于电刷接触不好而造成离合器分离。而欠电流继电器LLJ又长期处于不起作用的状态,这是发生吊钩坠落的根本大原因:由于吊物失速坠落,带动卷扬机变速箱各轴超速转动,此时制动的巨大冲击惯性力矩致使第二轴齿轮传动副破坏,造成第二轴弯曲、制动器损坏、上箱盖破裂、箱内零件四下飞散的重大设备事故。(风险管理世界网-安全员之家)几点思考:

1.塔机生产厂说明书中应对电磁离合故障可能产生的危险和欠电流继电器LLJ所起的重要作用给予特别强调,以引起作用、维修人员的高度重视。而原说明书中对此只字未提。

2.塔吊使用和维修人员的专业技术技能急待提高,使用电磁离合器变速的塔机较少,许多人对它的性能、原理、构造、用途均不熟悉。询问现场操作工、维修工、电工以及机械管理人员,都不知道电刷磨损到什么程度必须更换,一致认为只要能用就可以一直用下去;对于欠电流电器LLJ 的保护作用则一无所知,当然更谈不上如何调整,如何检查。调阅了该机一年来的运转交接记录,在一年时间内记录在案的吊物下坠就有七次之多,每次均以更换电刷或更换电磁离合器的事,未能查出欠电流继电器LLJ存在的问题,致使隐患长期存在。

3.建议凡有此类塔机的单位,都应以此不戒。要提高有关人员的技术水平,加强对塔机关键部位的检查,特别应把对欠电流继电器的检查列入定期检查的内容,因为这是保证当电磁离合器发生故障时吊物不会坠落的最后一道防线。然而,所有的检查标准、检查细则、检查表格对此都未提及,这是管理上的一个薄弱环节,值得引起我们足够的重视。

塔机司机、起重工(指挥司索)违规操作引发的安全事故

统计资料表明,塔式起重机事故大多数是由使用方面违犯操作规程造成的,而在众多的违规当中,司机和起重工(指挥司索)往往负有不可推卸的责任。一个称职的司机,在塔

机使用中不仅做到“稳、准、快、安全、合理”等操作技术要求,而且也负有塔机的日常检查保养责任,全部了解塔机的操作性能的同时,检查塔机的金属结构、主要零部件的损坏情

况以及检查电气保护及安全装置的失效与否。

总结以往检查中所存在问题和案例,起重工经常进行的一些违规操作如下:对力矩限制的弓形板强制捆绑、对力矩限制电气开关短接,人为造成力矩限制失效;增加吊具的提升 高度,人为的调整安全距离设置或短接电气线路;日常检查形同虚设:钢丝绳断丝的加剧、钢丝绳波浪度的变形视而不见;诸如力矩限制器、高度限位器、回转限制等行程限位器也未

作日常检查;严禁的“十不吊”,没有贯彻落实。

案例一: 2 0 1 0 年6 月2 日,在承建的杭州万银双子中心工程发生一起QTZ250塔机倒塌事故,造成司机一人坠落死亡。出事时该塔机安装高度49.5m,按使用说明书规定临界最大独立高度51m。起重臂现安装臂长最大幅度为60m。按该塔机使用说明书规定,60m幅度处额定起重量3.9t,40m幅度额定起重量6.4 4 t,28m幅度额定起重量9.77t,23.39m幅度以内额定最大起重量为12t(4倍率时),额定起重力矩为250tm。该事故塔机从建筑物北侧起吊重11.45t的钢柱,起吊点离塔机中心线28m,提升到离地约11m高,向东顺时针转动,转至南偏西方向,起重小车向外开,向外开到40多m时,过大的载荷导致塔机向南面倾斜,起重臂向前大幅下倾,吊重产生的沿起重臂向前方向的拉力带动小车克服变幅机构的制动阻力失控地向前滑行,起重力矩越来越大,基础节以上第7节标准节(即第1节普通标准节,塔身受力最薄弱处)中间处主弦杆失稳弯曲并折断,基础节根部屈曲,塔机 最终向南侧倒塌。

图21 整机倒塌

图22 基础节向上第7节标准节中间处向南侧120°折断

图23 基础节根部向南失稳压曲

图25 力矩限制器上的调节螺杆的防松螺母已松开

图26 事故钢柱(重约11.3t)事故原因具体分析:

(1)超载使用,违章操作。钢柱起吊点距塔机回转中心28m,钢柱重量为11.45t,按此计算,起重力矩达320tm,而此处额定载重量为9.77t,超载达1.17倍。当小车开至离回转中心40多m处时,起重力矩达458tm以上,而40m处的额定载重量仅为6.44t,超载达1.78倍以上。

(2)起重力矩限制器失效。力矩限制器调节螺杆的防松螺母已松开,限制力矩被调大,力矩限制器失去作用,对超载吊装不能进行有效限制。

(3)违章指挥。现场塔机指挥在明知吊物钢柱重量,不了解塔机起重性能参数的情况下,超载起吊,并错误指挥塔机小车向外运行,起重力矩载荷越来越大,导致塔机倒塌。

(4)违章操作。塔机司机没有经过认真检查塔机的性能状况,特别是力矩限制器是否正常的情况下,违章超载起吊,导致事故发生。

案例二: 2009年10月4日,在义

乌市苏溪工业园区浙江思源纺织有限公司建筑现场,一台QTZ63E(5510)塔式起重机在使用过程中,发生倾覆事故。

该塔机的倒塌共有3个原因:塔身最底部标准节本身已有疲劳裂纹;塔身最底部标准节的配置有问题(应该装标准节Ⅱ而装了标准节Ⅰ);力矩限制器失效,超载行为加速了事故 的发生。但主要原因是塔身最底部标准节本身已有疲劳裂纹,因为有了这么严重的疲劳裂纹,导致标准节断裂而发生塔机倒塌事故。

塔吊事故分析——安全装置安装质量问题引发的塔吊事故

建筑用塔式起重机的安全装置主要由力矩限制器、起重量限制器、行程限位器(包括起升高度限位器、变幅行程限位器、回转限位器)、运行安全扯档和缓冲器、钢丝绳脱槽扯档和防

跳装置、小车变幅绳断保护装置、小车断轴防坠落装置(防脱轨装置)以及紧急事故开关、零位保护、失压保护等电气保护组成。力矩限制器失效:在用建筑用塔式起重机以全力矩法机械式起重力矩限制器较多,其失效原因主要有二:(1)弓形板弹性失效或不灵敏,主要小厂制造的以QTZ40及以下系列小型塔式起重机为多。

(2)电气触动开关没有相应的防护措施或措施不得力,而引起的短路失效,诸如:无防水、无防潮装置等,这种现象较多。

起升高度限位器失效:主要有电气原因(受水受潮)和安全距离的设置超差。对小车变幅的塔机,吊钩装置顶部至小车架下端的最小距离的设定是有规定的。安装时不应小于相关最小的安全距离,以防吊钩冲顶出事故。

钢丝绳脱槽扯档和防跳装置的失效:虽然钢丝绳脱槽扯档和防跳装置制造商在出厂前已经装设完成,但作为安装人员还是有义务指出并加整改直至合乎规范要求。、案例一:2004年3月、8月、12月在上海发生的3起塔机起升钢丝绳断裂、吊具坠落事故,2004年绍兴发生的塔机变幅钢丝绳断裂事故,以及2011年10月在浙江富阳发生的塔机起升钢丝绳断裂、吊具坠落事故都因脱槽扯档和防跳装置安装未达至规范要求所至。在所查的塔机案例中,更有甚者因钢丝绳的跳出滑轮与轴直接相擦而引起定滑轮轴的严重磨损,潜伏巨大的安全隐患。

小车变幅绳断裂保护装置的失效:该保护装置的失效主要表现在安装人员将小车架上的(左右)挡块或与其支座捆在一起,从而失去变幅钢丝绳断裂时,止住小车滑移的作用。小车变幅绳断保护装置的失效,若干QTZ40系列的小型塔式起重机表现的尤其明显,这是因为这些塔机变幅机构未配备制动器,以变幅钢丝绳的张紧力对吊物进行定位,故在用的变幅

钢丝绳须要经常调节钢丝绳的张力加大钢丝绳拉应力减少了钢丝绳的寿命,同时因为这种设置变幅钢丝绳容易跳跃,使得扣在钢丝绳绳端的档块跟着起伏,从而与上部起重臂上的水平弦杆相碰,为让小车能正常运行,故档块经常被捆绑,绳断保护装置因此失去了作用。

其它安全装置的失效:如变幅行程限位及起重量限制器的失效(这种现象比较少见);因为对回转限位器的作用意识淡薄,回转限制器失效也属于比较常见的一种案例;小车轮轮

缘的磨损过大或水平导向轮的缺失,从而导致变幅小车架行走扭晃,存有容易出轨坠落的不安全因素。

塔机金属结构件和工作机构的安装问题 塔式起重机转移频繁、安装次数多,安装质量的好坏直接影响塔式起重机本身寿命及使用安全。涉及到塔机金属结构件的安装、连接,整体的形位偏差及各个工作机构的安装与固定。安全装置安装质量问题包括:力矩限制器失效、起升高度限位器失效、钢丝绳脱槽扯档和防跳装置的失效、小车变幅绳断保护装置的失效、其它安全装置的失效。

塔式起重机钢结构是起重机的骨架,由塔身、塔帽、起重臂、平衡臂和底架等主要部分组成。其安装质量的好坏直接关系到塔式起重机的使用安全。

比如:塔身(标准件间连接)垂直度的安装控制;不同起重臂长平衡重块数量和位置的选择;各个零部件连接正确、可靠,高强度螺栓预紧力大小、销轴配合间隙、开口销的固定以

及有起重机“经络”之称的钢丝绳的穿绕、绳端固定和保护,安装后不能产生硬弯、笼形畸变、松股、断丝、露芯等现象。

以往检查中,主要发现以下问题:塔式起重机塔身标准件间高强度螺栓松动或是未有双螺母防松等;起重臂标准件间、前后拉杆间及拉杆与臂架间等的联接销轴防松开口销未打开或者打开的角度不到位,甚至开口销都未插上锁上;平衡配重块的数量或位置与装配的起重臂架长度不一致;钢丝绳被压扁、笼形变形、绳股脱出或是被点焊断丝断股等(安装时损坏);起重臂端起升钢丝绳绳端固定不规范:绳卡卡向相反、两股绳未并拢(绳卡的数量要求形同虚设)、绳卡数量缺少;垂直度超差。

案例一:2006年7月温州市浙江华坤地质科技大楼在用QTZ63塔机倒塌事故,事故当日顶升操作人员先在该塔机55m高度处安装了一道附墙后进行顶升作业,到顶升油缸伸出800mm左右时,发现油缸顶升梁和与之同面(西面)的套架下横梁发生弯曲并卡住,油缸无法伸缩,安装人员先用手拉葫芦来校正,无果后找来乙炔氧气切割器将已弯曲的套架下横梁一端割断、另一端割断了2/3左右,随后操作人员在离开现场不久之后,塔机发生了倒塌,所幸无人员伤亡。

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塔机金属结构件和工作机构的安装问题 分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网2 点击:2410 添加时间:2012-05-15 信息来源:http://www.xiexiebang.com 塔式起重机转移频繁、安装次数多,安装质量的好坏直接影响塔式起重机本身寿命及使用安全。涉及到塔机金属结构件的安装、连接,整体的形位偏差及各个工作机构的安装与固定。安全装置安装质量问题包括:力矩限制器失效、起升高度限位器失效、钢丝绳脱槽扯档和防跳装置的失效、小车变幅绳断保护装置的失效、其它安全装置的失效。

塔式起重机钢结构是起重机的骨架,由塔身、塔帽、起重臂、平衡臂和底架等主要部分组成。其安装质量的好坏直接关系到塔式起重机的使用安全。

比如:塔身(标准件间连接)垂直度的安装控制;不同起重臂长平衡重块数量和位置的选择;各个零部件连接正确、可靠,高强度螺栓预紧力大小、销轴配合间隙、开口销的固定以

及有起重机“经络”之称的钢丝绳的穿绕、绳端固定和保护,安装后不能产生硬弯、笼形畸变、松股、断丝、露芯等现象。

以往检查中,主要发现以下问题:塔式起重机塔身标准件间高强度螺栓松动或是未有双螺母防松等;起重臂标准件间、前后拉杆间及拉杆与臂架间等的联接销轴防松开口销未打开或者打开的角度不到位,甚至开口销都未插上锁上;平衡配重块的数量或位置与装配的起重臂架长度不一致;钢丝绳被压扁、笼形变形、绳股脱出或是被点焊断丝断股等(安装时损坏);起重臂端起升钢丝绳绳端固定不规范:绳卡卡向相反、两股绳未并拢(绳卡的数量要求形同虚设)、绳卡数量缺少;垂直度超差。

案例一:2006年7月温州市浙江华坤地质科技大楼在用QTZ63塔机倒塌事故,事故当日顶升操作人员先在该塔机55m高度处安装了一道附墙后进行顶升作业,到顶升油缸伸出800mm左右时,发现油缸顶升梁和与之同面(西面)的套架下横梁发生弯曲并卡住,油缸无法伸缩,安装人员先用手拉葫芦来校正,无果后找来乙炔氧气切割器将已弯曲的套架下横梁一端割断、另一端割断了2/3左右,随后操作人员在离开现场不久之后,塔机发生了倒塌,所幸无人员伤亡。, 图12 整机倒塌

图13 解体的顶升套架

图14 手拉葫芦

图15 横梁端部切割面

事故原因具体分析:塔机顶升操作人员在顶升时,未进行塔机整体的调整平衡,由于平衡重块的作用,加上风载荷等外力的影响,塔机存在一侧方向的倾翻弯矩,油缸顶升800mm使套架产生空腹后,又将套架西边下横梁割去,使反向弯矩消失,塔机上部失去平衡,引起塔机倒塌。操作人员未严格按照有关规定和塔机使用说明书要求来进行作业,是导致该事故的主因。

案例二:2009年5月22日,青阳县蓉城镇和平新村2号楼、3号楼和5号楼工地,一台QTZ40A塔机在使用过程中发生塔机起重臂折臂事故。该机安装高度约为24m(11节标准节、每节高2.2m)。检测及计算校核:成分检测: 所取样品材料为Q235B碳钢。其成分检测结果为合格。金相检测:样品组织为铁素体+珠光体,属Q235B碳钢的正常组织。起重臂接头强度验算的公式及结论符合GB/T13752-1992《塔式起重机设计规范》的要求。

事故原因具体分析:

(1)长期存在超载现象。调查和样品检测结果可推断:在近3年的使用中,该塔机两拉杆之间的起重臂下弦杆接头在长期经受一定程度的超载的拉压应力作用下,产生塑性变形,连接圆孔变为椭圆孔的下弦杆雄接头承受拉(剪切)应力的能力越来越小,直至丧失。

(2)规范保养及拆装因素。该机在使用过程中,缺少规范保养;拆卸或者安装塔机时,也未按使用说明书的要求作有效检查,使变形的结构件未得到发现和处理,致使事故发生。

图17:在第6节上的雄接头的圆孔已拉通变成U型孔

塔机厂家拼装焊接、装配后的制造质量问题

金属结构部分:约占塔机自身质量的70%〜80%,承受各种工作负荷。塔机各个金属结构件拼装焊接后,不但要求其保证焊接质量,而且还要严格控制各个结构件的形状与位置达到图纸及相关的标准规范要求,如直线度、垂直度、波浪度、同轴度、平行度及扭曲等。否则也会引起重机结构严重的损坏乃至塔机倾翻、折断、小车架坠落等灾难性事故,造成人员伤亡、设备与建筑物损坏。

在对塔式起重机检验检查的过程中,发现各类型塔机几处重要构件经常存在事故隐患。例如:塔机的起重臂架(特别是小吨位的塔机如QTZ40、QTZ31.5)主弦杆的方钢或槽钢的波浪度或直线度超差,从而引起小车行走时的剧烈抖动,极易引起小车脱轨或坠落的危险;起重臂、拉杆由于制造时或运输过程中产生的扭曲变形,导致安装时不能就位而影响起重机的整体安装质量等等。

工作机构部分:塔机的工作机构(起升、变幅、回转、顶升等)是为了实现各种机械运动,达到预定的各个机械动作而设置的各种机械部分的总称。一台性能完善的自升式塔机,往往装备着起升、变幅、回转和顶升等机构。这些工作机构在塔机上的安装位置和质量至关重要,其与塔机金属结构或是依附或是组合,各个工作机构在组装过程中必须考虑其相对独立性和塔机整体一致性,否则也容易引起其主要零部件和结构件的损坏。

案例一:某厂生产的QTZ63塔式起重机,无论从金属结构还是单个的工作机构以及相配套的电力控制系统,质量都不错,但是该机起升机构在平衡臂上的定位过程中,因为卷筒或导向滑轮中心线与塔机前后臂架中心轴线的不相一致,钢丝绳绕进或绕出卷筒或导向滑轮时偏斜的最大角度远远大于4°,从而引起卷筒上排绳杂乱,各层之间及相邻之间的钢绳磨

擦引起断丝加剧、断丝增多,减少钢绳寿命,当积累到一定程度时,便导致了钢丝绳的突然断裂,引起重大的安全事故。

案例二:塔式起重机中起升机构、变幅机构的钢丝绳脱槽止档和防跳装置,生产厂家、安装单位在实际制造和安装过程中往往会忽略这一小节,使滑轮钢丝绳跳槽装置与滑轮最外缘的间隙超过规范规定,当起升钢绳或变幅钢绳在振动、松动及滑轮侧状态下滑轮侧面跳槽脱出,与侧板棱角或定滑轮轴挤压引起钢丝绳损以致断裂。其它问题

塔机在出厂时,栏杆下面没有护脚板或其高度不符合规范要求;走台的防滑网孔面积超标;爬梯的宽度和踏步档距离不符合规范要求;休息小平台不按规定设置;有的甚至没有幅

度指示标牌等等。以上种种问题都有可能在塔机作业时造成安全事故,都应该重视并且及时处理解决好,保证施工作业的安全。

塔机结构件的材质质量和焊接质量问题引发的塔吊事故

一、材质质量问题:即材质宏观质量和化学成份微观质量。特别是塔机金属结构的关键件用材,如:平衡臂架、起重臂架、塔身标准件、塔顶、拉杆、上支座、下支座、载重小车架和基础底架等。

案例一:2003年在青田倒塌的QTZ25型塔机,在塔身主弦杆断裂处取样检验的材料质量分析中,显示了角钢的厚度测量有多处未达到材料厚度标准的规定,且金相检验表明,其材料存在大量硅酸盐、氧化物夹杂,当这些缺陷遇热影响区、高应变速率及高应力集中等特定因素时,这些因素对内在缺陷的扩展直至材料破坏起到了重要的作用。

图9:咬边

案例二:2004年在慈溪倾翻的山东产塔机,从塔身标准件主肢角钢折断的断口分析中,可以发现角钢的材质存在严重的问题:所用材质质量太差,夹杂物多、杂质元素过多、存在夹层和明显的纵向裂纹。由于多次刷涂油漆,安装人员和检验人员在安装、检验的宏观目测过程中很难发现其缺陷。

图10:夹渣

二、焊接质量问题:在焊接结构的生产中,由于结构设计不合理,构件、焊条(焊丝)材料与接头不符合要求,焊接工艺不合理或焊工操作技术等原因,常使焊接接头产生各种缺陷,常

见的焊接缺陷有焊缝外形尺寸不符合要求以及咬边、焊瘤、夹渣、气孔、未焊透和裂纹等,其中以未焊透和裂纹的危害性最大。一旦在使用过程中有违章操作,特别是超载现象发生时,这种焊接质量就会出现大问题。

案例一:2003年,某厂生产的QTZ60型塔式起重机在台州某建筑工地施工时,由于标准节间的高强螺栓连接耳板未焊透(经查脱焊处的焊缝金属有密集型气孔8个,直径分别为0.80〜3.10mm不等;2只连接耳板座其中一只一侧焊接部位未发现熔合区,另一侧略见少量熔合区,且焊缝根部发现未焊透,长度3.5mm;另一只耳座一侧焊接部位有熔合区,另一侧则无熔合区),导致了塔机的倒塌,造成重大的人员伤亡事故。产生未焊透的主要原因是工件表面有铁锈和油污、坡口角度或间隙太小,焊接速度太快和电流过小,最根本原因则是制造商及工人(焊工)管理水平、技术素质的低劣及质量意识的淡薄。

图11:边缘未焊透

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