粉碎机除尘系统的改进措施

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第一篇:粉碎机除尘系统的改进措施

粉碎机除尘系统的改进措施

倪宁峰 陶文斌(山西焦化股份有限公司,洪洞041606)

我公司焦化厂58-Ⅱ型焦炉年产焦炭60万吨,每年的用煤量约80万吨。转运站和粉碎机都会产生大量粉尘,工作环境恶劣,虽然在粉碎机岗位安装了反吹布袋除尘器,但存在一些问题,有待改进。粉碎机除尘系统存在的问题

除尘器对粉碎机的粉尘起到了控制作用,但经过多年的运行,仍存在以下问

题。

(1)集尘罩在除尘风管附近为负压,能够达到满意的收集效果,但远离除尘

风管处的效果不佳。

(2)在粉碎机高速锤头的旋转作用下,整个腔体为正压,并影响到除尘罩压

力。

(3)除尘罩内靠近风管的位置,负压较大,除尘灰中大于100μm的尘量占

总尘量的35%。除尘系统的改造

若改造除尘风机,必须更换除尘器的电机和吸风管道,投资较大。还因改造后风机的风量和风压增大,导致运行能耗高,增加了操作费用,故该方案不可取。

为此,我们采取了降低和平衡除尘罩内压力的方式。即在两台粉碎机的进料连接部位的两侧增加了两条风管,使高速旋转的锤头产生的气流在两台粉碎机(一开一备)内形成循环风,大大降低了粉碎机腔体内的压力,从而也降低了除尘罩内的压力。通过提升吸尘管、增高除尘风罩,使除尘风罩内压力相对平衡,详见图1。

图1 除尘器改造部分示意图 改造效果与建议

改造后,除尘罩内部形成了负压,且整个除尘罩内的压力均衡。减轻了吸尘管道和除尘布袋因煤尘颗粒偏大所造成的堵塞现象,降低了工人疏通吸尘管的工作量。减少了除尘罩周围煤尘的逸散,使粉尘浓度达到了尘毒标准。

改造后,处理风量为7977m3/h,过滤风速为1.1 m3/(min · m2),略高于最佳过滤风速0.6~0.9 m3/(min · m2)。建议改变阀门开度,调节管道阻力以降低风量,从而提高除尘效率。现除尘器漏风率还偏大,需对除尘器系统的设备和

管道等进行检漏,并加以密封。

第二篇:混凝土搅拌站除尘系统的分析与改进

新洁环保对利勃海尔混凝土搅拌站除尘系统的分析与改进

随着我国经济建设的飞速发展,商品混凝土搅拌站也如雨后春笋般纷纷建立起来,与此同时由于搅拌站生

产时产生的粉尘污染问题也日益引起相关部门的重视,在环保问题越来越受到重视的今天,如何消除搅拌 站的粉尘污染问题已

随着我国经济建设的飞速发展,商品混凝土搅拌站也如雨后春笋般纷纷建立起来,与此

同时由于搅拌站生产时产生的粉尘污染问题也日益引起相关部门的重视,在环保问题越来越

受到重视的今天,如何消除搅拌站的粉尘污染问题已经摆在了我们面前。下面本文着重就利

勃海尔皮带上料式混凝土搅拌站对粉尘的处理方式进行分析,并针对实际应用过程中出现的

问题进行了适当改进。

1、粉尘来源及解决方法

混凝土搅拌站在生产过程中所产生的粉尘主要有三个方面:(1)骨料在称量、输送过程中产生的扬尘;(2)骨料和粉料在投料时产生的大量粉尘;(3)粉料仓在往仓内打料时产生的泄漏粉尘等。以上几种产生粉尘污染的情况中,第一种和第三种情况产生的粉尘污染不是很严重,并且已

有相应比较有效的解决方法,所以在此不再讨论;而第二种情况下产生的粉尘最为严重,而

且粉尘产生所处的部位均为搅拌站关键设备所在部位,所以本篇主要以此处的除尘设计为 主。

2、LIEBHERR MPS-II 控制系统的除尘设计

利勃海尔斜皮带上料式搅拌站的除尘系统如图 1 所示,K1 至K6 为电控蝶阀,左边为

图 1 搅拌机除尘系统示意图

骨料进料中间斗,中间为振动式主动除尘器,右边为粉料计量秤,中间斗、除尘器以及粉

料秤分别通过蝶阀K6、K1、K4 与搅拌机相通,粉料秤与除尘器直接相通,而中间斗则通

过蝶阀K2 与除尘器相通。搅拌机除尘器为振动式主动除尘器,其抽风电机功率为2.2KW,振

图2 搅拌机除尘系统逻辑图

动电机功率为 0.18KW,抽风出口带流量调节装置,可根据实际情况进行调节。整个搅拌机

除尘系统由PLC 来进行控制,其逻辑关系如图2 所示:当搅拌机开始工作时,蝶阀K1 会同

时打开,除尘器的振动电机会首先工作大约10 秒钟,将除尘器中收集的灰尘投放到搅拌机

中;振动电机停止工作后,抽风机开始运转,此时K5 打开,可以投放粉料进搅拌机;当斜

皮带往中间斗装料时,K1 关闭,K2 打开,除尘器对中间斗进行抽风除尘;当K6 打开,中

间斗卸料至搅拌机时,K2 和K4 关闭,K1 打开,除尘器对搅拌机除尘;当K5 关闭,水泥秤

卸空的时候,K1 和K6 关闭,K2 和K4 打开,搅拌机开始搅拌;如果不是最后一拌,则重复

循环以上程序;如果是最后一拌,则搅拌机卸料的同时,K1 打开,振动器工作10 秒钟;如

果不继续生产的话,则搅拌机停机,抽风机工作一定时间后停机。

以上控制程序是 LIEBHERR 进口控制系统的原始程序,在欧洲各国的实际运行中取得了很好 的除尘效果,但是在我国的实际运行过程中,由于原料品质和运行状况等原因,效果并不是

非常理想。主要表现在以下几点:

(1)、粉料投料时,如果K1 关闭,则粉料秤中形成负压,不利于粉料的卸料;如果此时

K1 是打开的,则卸下的粉料有可能会被除尘器大量的吸走,不但会引起粉料的缺失,也会

对除尘器的寿命造成影响;

(2)、粉料秤在计量过程中,抽风机的工作会产生抽吸作用,导致粉料秤的计量不准确,影响到混凝土的质量;

3、XLC MPS-II 控制系统的除尘设计

针对LIEBHERR MPS-II 控制系统中除尘控制中出现的问题,我们进行了具体的改进性设计,并以此为基础在XLC MPS-II 控制系统中设计出了满足目前使用要求的除尘方案。

如图 3 所示,在除尘系统的结构上主要做了如下改进:

(1)、将中间斗与除尘器之间的碟阀取消,改为两者直通连接;

(2)、由于粉料称是密闭桶仓,在粉料进料称量过程中并没有大量粉尘产生,因此只保留

了出气弯管用于平衡气压,而不再与除尘器相连;(3)、取消了搅拌机盖上部的观察孔;

(4)、采用了WAM 的气流反吹式主动除尘器,减化了电气控制回路,也降低了由于振动

电机所带来的危害,延长了使用寿命,同时稳定性也得到了提高。图 3 改进后搅拌机除尘系统示意图

改进后搅拌机除尘系统的控制逻辑关系可以概括如下:

(1)当搅拌机运转并且水泥卸料门K5 关闭时,抽风机运转;

(2)当中间斗卸料门K6 打开或者粉料卸料门K5 打开时,除尘器蝶阀K1 打开;

(3)当搅拌机卸料门打开时,除尘器开始气流反吹,将灰尘吹下。

同时,为了操作方便,在操作台上针对中间斗另外上设置手动控制按钮,此按钮功能是这样 的:当中间斗卸料门打开时,按下按钮,则中间斗振动电机启动,以利于骨料卸料;当中间

斗卸料门关闭时,按下按钮,则抽风机运转,进行手动收尘。图4 改进后搅拌机除尘系统逻辑图

改进后具体的控制逻辑图如图 4 所示。改进后的搅拌机除尘系统在实践中经过多次使用后,发现由于抽风机的抽吸作用产生负压而影响粉料秤计量的问题得到了解决;而且由于水泥卸

料时K1 是关闭的,所以也不会发生将水泥吸到除尘器中的现象发生;由于搅拌作业时K1 也是关闭的,所以搅拌过程中产生的水蒸气也不会被吸到除尘器中使粉尘发生干结,因而不

会对粉尘的吹落产生影响。以上针对LIEBHERR 搅拌站除尘系统的改进设计,不但解决了实

际使用中影响混凝土质量的问题,而且简化了控制逻辑,提高了除尘效率,在实际使用过程

中取得了良好的除尘效果,达到了设计和使用要求。__

第三篇:影响旋风除尘器除尘效率的因素与改进措施

影响旋风除尘器除尘效率的因素与改进措施

旋风除尘器|多管旋风除尘器|扩散式旋风除尘器-XD-Ⅱ型多管旋风除

旋风除尘器是利用含尘气流作旋转运动产生的离心力将尘粒从气体中分离并捕集下来的装置。与布袋除尘器、布袋式除尘器、静电除尘器、脱硫除尘器相比,以其结构简单、体积小、制造维修方便、除尘效率较为理想等优点,成为目前主要的除尘设备之一。广泛应用于工厂窑炉烟气除尘、锅炉除尘器和工厂通风除尘等,如何提高旋风除尘器除尘效率是当前除尘器行业需要解决的一个重要课题。

研究和分析影响旋风除尘器除尘效率的因素,是设计、选用、管理和维护旋风除尘器的前提,也是探求提高旋风除尘器除尘效率途径的必由之路。由于旋风除尘器内气流速度及粉尘微粒的运动等都较为复杂,影响其除尘效率的因素较多,需要我们进行全面分析,综合考虑,寻求最优设计方案和运行管理方法。当前,除尘器的许多理论还待研究和探讨。随着对旋风除尘器认识的进一步的深入和完善,它必将在除尘脱硫行业中发挥更大的作用。

一、旋风除尘器的结构与原理

旋风除尘器按气流进气方式分为切流反转式、轴流反转式、直流式等。切流反转式旋风除尘器工作时含尘气体通过进口起旋器产生旋转气流,进人旋风除尘器后,沿外壁自上而下作螺旋形旋转运动,这股向下旋转的气流到达锥体底部后,转而向上,沿轴心向上旋转。气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力的作用下移向外壁,在气流和重力共同作用下沿壁面落人灰斗,去除了粉尘的气体汇向轴心区域由排气芯管排出。

旋风除尘器与其他除尘器相比,具有结构简单、没有运动部件、造价便宜、除尘效率较高、维护管理方便以及适用面宽的特点,对于收集5~10μm以上的尘粒,其除尘效率可达90%左右。多管旋风除尘器的性能通常以其处理量、效率、阻力降3个主要技术指标来表示。处理量系指除尘装置在单位时间内所能处理的含尘气体量,它取决于装置的型式和结构尺寸;效率是除尘装置除去的粉尘量与未经除尘前含尘气体中所含粉尘量的百分比;阻力降有时称压力降,它代表含尘气体经过除尘装置所消耗能量大小的一个主要指标。压力损失大的除尘装置,在工作时能量消耗就大,运转费用高。许多旋风除尘器运行效率并不高,排放指标未到达设计要求,研究和探讨旋风除尘器除尘效率影响因素,对提高其除尘效率具有重要的现实意义。

二、影响除尘器效果的因素

(一)、除尘器结构

旋风除尘器的各个部件都有一定的尺寸比例,每一个比例关系的变动,都能影响旋风除尘器的效率和压力损失,其中除尘器直径、进气口尺寸、排气管直径为主要影响因素。在使用时应注意,当超过某一界限时,有利因素也能转化为不利因素。另外,有的因素对于提高除尘效率有利,但却会增加压力损失,因而对各因素的调整必须兼顾。

1、进气口

旋风除尘器的进气口是形成旋转气流的关键部件,是影响除尘效率和压力损失的主要因素。切向进气的进口面积对除尘器有很大的影响,进气口面积相对于筒体断面小时,进人除尘器的气流切线速度大,有利于粉尘的分离。

2、圆筒体直径和高度

圆筒体直径是构成旋风除尘器的最基本尺寸。旋转气流的切向速度对粉尘产生的离心力与圆筒体直径成反比,在相同的切线速度下,简体直径D越小,气流的旋转半径越小,粒子受到的离心力越大,尘粒越容易被捕集。因此,应适当选择较小的圆筒体直径,但若简体直径选择过小,器壁与排气管太近,粒子又容易逃逸;筒体直径太小还容易引起堵塞,尤其是对于粘性物料。当处理风量较大时,因筒体直径小处理含尘风量有限,可采用几台旋风除尘器并联运行的方法解决。并联运行处理的风量为各除尘器处理风量之和,阻力仅为单个除尘器在处理它所承担的那部分风量的阻力。但并联使用制造比较复杂,所需材料也较多,气体易在进口处被阻挡而增大阻力,因此,并联使用时台数不宜过多。筒体总高度是指除尘器圆筒体和锥筒体两部分高度之和。增加筒体总高度,可增加气流在除尘器内的旋转圈数,使含尘气流中的粉尘与气流分离的机会增多,但筒体总高度增加,外旋流中向心力的径向速度使部分细小粉尘进入内旋流的机会也随之增加,从而又降低除尘效率。筒体总高度一般以4倍的圆筒体直径为宜,锥筒体部分,由于其半径不断减小,气流的切向速度不断增加,粉尘到达外壁的距离也不断减小,除尘效果比圆筒体部分好。因此,在筒体总高度一定的情况下,适当增加锥筒体部分的高度,有利提高除尘效率,一般圆筒体部分的高度为其直径的1.5倍,锥筒体高度为圆筒体直径的2.5倍时,可获得较为理想的除尘效率。

3、排气管直径和深度

排风管的直径和插入深度对旋风除尘器除尘效率影响较大。排风管直径必须选择一个合适的值,排风管直径减小,可减小内旋流的旋转范围,粉尘不易从排风管排出,有利提高除尘效率,但同时出风口速度增加,阻力损失增大;若增大排风管直径,虽阻力损失可明显减小,但由于排风管与圆筒体管壁太近,易形成内、外旋流“短路”现象,使外旋流中部分未被清除的粉尘直接混入排风管中排出,从而降低除尘效率。一般认为排风管直径为圆筒体直径的0.5~0.6倍为宜。排风管插入过浅,易造成进风口含尘气流直接进入排风管,影响除尘效率;排风管插入深,易增加气流与管壁的摩擦面,使其阻力损失增大,同时,使排风管与锥筒体底部距离缩短,增加灰尘二次返混排出的机会。排风管插入深度一般以略低于进风口底部的位置为宜。

第四篇:旋风除尘耐磨措施

旋风除尘器的耐磨措施和制造要求

旋风除尘器由于高速旋转运动的含尘气体对除尘器内壁的不断冲刷,使器壁受到磨损,特别是蜗壳和锥体部分磨损更为严重。首先磨穿的部位一般是在直接对着入口把气流由直线运动转为旋转运动的部位和锥体靠近排获口的地方。

一、旋风除尘器的耐磨措施

一般采用内壁贴衬耐磨衬里和涂刷耐磨涂料。它可以在除尘器内壁全面铺设,也可以在磨损严重的部位加衬。

为方便衬里施工,除尘器的直径不能太小,同时,在确定除尘器尺寸时应考虑衬里的厚度。

1、耐磨涂料

(1)对原材料的要求 耐磨涂料的原材料应能经受长期的粉尘冲刷。使用于高温系统时,应耐一定的温度。配制成的耐磨涂料通过构造措施,要与除尘器内壁有较大的结合力,并要求原材料来源方便,价格便宜。

(2)耐磨涂料的配比和养护 根据对原材料的要求,一般选用矾土熟料、烧粘土、石英砂为骨料,矾土熟料细粉为掺加料,矾土水泥、水玻璃为胶结料,工业用氟硅酸钠为促凝剂。这些原材料可配制成6种耐磨涂料:矾土水泥烧粘土、水玻璃矾土熟料、水玻璃烧粘土、矾土水泥矾土熟料、矾土水泥石英砂和水玻璃石英砂。前4种耐磨涂料使用温度在200~300℃,后两种耐磨涂料应用于200℃以下,具有良好的耐磨性能和耐腐蚀性能。

以水玻璃为胶结料的耐磨涂料,需先按配台比将矾土熟料细粉和氟硅酸钠混合均匀,然后加骨料干拌均匀,再加水玻璃湿拌均匀(水玻璃用量不可过大),拌合到用手捏成团放开手指散成数块即可使用。施工后,宜在高于20℃的干燥条件下,干养护2~3天,然后进行烘烤。为防止耐磨层龟裂,烘烤时应逐步从50℃升至150℃,约经24小时烘烤后存放在干燥的环境中。为防止水玻璃遇水或受潮后水解、松散,绝不可浇水或在潮湿的环境下养护。

以矾土水泥为胶结料的耐磨涂料,需先按配合比将矾土水泥和烧粘土干拌均匀,然后按0.5的水灰比逐渐加水湿拌,拌合到用手捏成团放开手指散成数块即可使用。

一般拌合料的数量以施工15~30min的用量为宜。不能一次拌合过多,以免硬化。同时,不准在施工过程中另外加水玻璃或水重拌。

施工后,在硬化过程中,环境温度不得超过30℃。自硬化开始到材料温度降至与环境温度相等的时间内,必须浇水养护,一般3~7天即可使用,但绝不可用蒸气养护。

(3)耐磨涂料在除尘器内壁的固定 为了使耐磨涂料和除尘器内壁牢固地联结,并不会成片地脱落,需在除尘器内壁上增设联结结构。常用的有筋板穿铁丝固定方式和龟甲网爪钉固定方式。

筋板穿铁丝固定方式是将筋板间隔50~150mm焊在除尘器内壁上,再将直径为4mm的铁丝穿入筋板中间的直径为5mm的孔中,铁丝间距为80~100mm。铁丝应拉紧,两端焊在端头筋板上,端头筋板应倾斜放置。筋板采用厚度为3mm的扁钢。

龟甲网爪钉固定方式是将由直径l~6mm圆钢制成的爪钉按100~200mm的间距交错焊接在除尘器内壁上,再将铺好的龟甲网焊接在爪钉上。

(4)耐磨涂料的铺设 耐磨涂料需在除尘器安装前铺设于除尘器内壁上,铺设厚度一般为20mm。

耐磨涂料铺设前,需对除尘器内壁和筋板或龟甲网等固定设施的表面进行除锈打光。焊接后,必须打净所有焊皮,吹净残渣及灰尘,然后涂上一层稀浆。以水玻璃为胶结料时,稀浆用水玻璃;以矾土水泥为胶结料时,稀浆用矾土水泥素浆。最后将配制好的耐磨涂料逐段进行均匀地涂抹,最好连续施工,中间不停歇。

为保证涂料的耐磨性能,与除尘器内壁的联结,提高除尘效果和延长使用寿命,需用木锤将涂抹好的耐磨涂料拍打密实直到表面出浆为止,并用抹刀将其表面压光。同时,为保证施工质量及便于操作,最好施工完一段,转动一次除尘器壳体,使其保持在朝下的位置进行施工。在分段施工中,应使耐磨层的表面曲率连续平滑,以保证除尘效率。

2、辉绿岩铸石衬里

(1)辉绿岩铸石制品的物理化学性能和规格 辉绿岩铸石是以天然岩石配入角闪石、白云石、萤石和铬铁矿等附加料,经高温熔化、浇注成型、结晶、退火而制成。它具有较高的耐磨性和耐腐蚀性,并有较高的机械强度。适用于常温设备的衬里,但不宜应用于温度急变的场合。当温度急变时,会产生龟裂现象,甚至脱落。

(2)铸石衬里的施工 辉绿岩铸石衬里前,需将衬里设备用喷砂法、酸洗法或人工打磨进行除锈,然后用丙酮或酒精冼刷一次。干燥后立即进行薄浆涂层打底,以后在干燥的薄浆打底面上涂上厚度约3~5mm的厚浆;在焊缝处要求平整,转角处应有弧度,以利衬板。厚浆涂完后,自干一天,然后加热干燥。

浆层干燥后可在常温下用胶泥进行衬板。衬板时,以板底胶泥厚度约lO~15mm,扳间缝1~2mm为宜。配好的胶泥要求在30分钟左右用完,超过时间会使表面结膜,影响粘结强度。胶泥的配方和在衬板后的养护要求同表。

衬板后需进行酸化处理。在板表面的灰缝上用酸涂刷3~5次,第1、2次用浓度为60%左右的硫酸,每刷一次的间隔时间约一天。第3、4、5次用浓度为30%左右的稀硫酸,每刷一次的间隔时间约8~12小时。每次酸化处理前,先刷去表面析出的白色结晶物,再涂刷酸液,酸化处理后即可投产使用。

二、旋风除尘器的制造安装要求

(1)制造尺寸要准确,特别对影响除尘效率的关键尺寸,更要注意制造精度。对并联操作的多个旋风除尘器,进气管尺寸要严格一致,不然会影响处理气量的分布,从而影响除尘效率。

(2)除尘器要气密。漏风会严重影响除尘效率。一般在制造后需进行气密性试验。若多个旋风除尘器使用同一灰斗时,为防止气流在灰斗内互相串通而影响除尘效率,一般在灰斗内设置隔板,所有法兰连接处应用垫片密封。

(3)除尘器内壁要光滑。焊缝要刷平无毛刺。衬砖、板除尘器的内表面必须砌抹平整光滑。

(4)为了防腐,设备外壳一般需刷一层红丹,二层耐蚀漆或耐热漆

第五篇:影响除尘设备除尘效率的因素与改进措施(精)

影响除尘设备除尘效率的因素与改进措施 旋风除尘设备是利用含尘气流作旋转运动产生的离心力将尘粒从气体中分离并捕集下来的装置。与布袋除尘设备、布袋式除尘设备、静电除尘设备、脱硫除尘设备相比,以其结构简单、体积小、制造维修方便、除尘效率较为理想等优点,成为目前主要的除尘设备之一。广泛应用于工厂窑炉烟气除尘、锅炉除尘设备和工厂通风除尘等,如何提高旋风除尘设备除尘效率是当前除尘设备行业需要解决的一个重要课题。

研究和分析影响旋风除尘设备除尘效率的因素,是设计、选用、管理和维护旋风除尘设备的前提,也是探求提高旋风除尘设备除尘效率途径的必由之路。由于旋风除尘设备内气流速度及粉尘微粒的运动等都较为复杂,影响其除尘效率的因素较多,需要我们进行全面分析,综合考虑,寻求最优设计方案和运行管理方法。当前,除尘设备的许多理论还待研究和探讨。随着对旋风除尘设备认识的进一步的深入和完善,它必将在除尘脱硫行业中发挥更大的作用。

一、旋风除尘设备的结构与原理

旋风除尘设备按气流进气方式分为切流反转式、轴流反转式、直流式等。切流反转式旋风除尘设备工作时含尘气体通过进口起旋器产生旋转气流,进人旋风除尘设备后,沿外壁自上而下作螺旋形旋转运动,这股向下旋转的气流到达锥体底部后,转而向上,沿轴心向上旋转。气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力的作用下移向外壁,在气流和重力共同作用下沿壁面落人灰斗,去除了粉尘的气体汇向轴心区域由排气芯管排出。

旋风除尘设备与其他除尘设备相比,具有结构简单、没有运动部件、造价便宜、除尘效率较高、维护管理方便以及适用面宽的特点,对于收集5~10μm以上的尘粒,其除尘效率可达90%左右。多管旋风除尘设备的性能通常以其处理量、效率、阻力降3个主要技术指标来表示。处理量系指除尘装置在单位时间内所能处理的含尘气体量,它取决于装置的型式和结构尺寸;效率是除尘装置除去的粉尘量与未经除尘前含尘气体中所含粉尘量的百分比;阻力降有时称压力降,它代表含尘气体经过除尘装置所消耗能量大小的一个主要指标。压力损失大的除尘装置,在工作时能量消耗就大,运转费用高。许多旋风除尘设备运行效率并不高,排放指标未到达设计要求,研究和探讨旋风除尘设备除尘效率影响因素,对提高 其除尘效率具有重要的现实意义。

二、影响除尘设备效果的因素(一)、除尘设备结构

旋风除尘设备的各个部件都有一定的尺寸比例,每一个比例关系的变动,都能影响旋风除尘设备的效率和压力损失,其中除尘设备直径、进气口尺寸、排气管直径为主要影响因素。在使用时应注意,当超过某一界限时,有利因素也能转化为

不利因素。另外,有的因素对于提高除尘效率有利,但却会增加压力损失,因而对各因素的调整必须兼顾。

1、进气口

旋风除尘设备的进气口是形成旋转气流的关键部件,是影响除尘效率和压力损失的主要因素。切向进气的进口面积对除尘设备有很大的影响,进气口面积相对于筒体断面小时,进人除尘设备的气流切线速度大,有利于粉尘的分离。

2、圆筒体直径和高度

圆筒体直径是构成旋风除尘设备的最基本尺寸。旋转气流的切向速度对粉尘产生的离心力与圆筒体直径成反比,在相同的切线速度下,简体直径D越小,气流的旋转半径越小,粒子受到的离心力越大,尘粒越容易被捕集。因此,应适当选择较小的圆筒体直径,但若简体直径选择过小,器壁与排气管太近,粒子又容易逃逸;筒体直径太小还容易引起堵塞,尤其是对于粘性物料。当处理风量较大时,因筒体直径小处理含尘风量有限,可采用几台旋风除尘设备并联运行的方法解决。并联运行处理的风量为各除尘设备处理风量之和,阻力仅为单个除尘设备在处理它所承担的那部分风量的阻力。但并联使用制造比较复杂,所需材料也较多,气体易在进口处被阻挡而增大阻力,因此,并联使用时台数不宜过多。筒体总高度是指除尘设备圆筒体和锥筒体两部分高度之和。增加筒体总高度,可增加气流在除尘设备内的旋转圈数,使含尘气流中的粉尘与气流分离的机会增多,但筒体总高度增加,外旋流中向心力的径向速度使部分细小粉尘进入内旋流的机会也随之增加,从而又降低除尘效率。筒体总高度一般以4倍的圆筒体直径为宜,锥筒体部分,由于其半径不断减小,气流的切向速度不断增加,粉尘到达外壁的距离也不断减小,除尘效果比圆筒体部分好。因此,在筒体总高度一定的情况下,适当增加锥筒体部分的高度,有利提高除尘效率,一般圆筒体部分的高度为其直 径的1.5倍,锥筒体高度为圆筒体直径的2.5倍时,可获得较为理想的除尘效率。

3、排气管直径和深度

排风管的直径和插入深度对旋风除尘设备除尘效率影响较大。排风管直径必须选择一个合适的值,排风管直径减小,可减小内旋流的旋转范围,粉尘不易从排风管排出,有利提高除尘效率,但同时出风口速度增加,阻力损失增大;若增大排风管直径,虽阻力损失可明显减小,但由于排风管与圆筒体管壁太近,易形成内、外旋流“短路”现象,使外旋流中部分未被清除的粉尘直接混入排风管中排出,从而降低除尘效率。一般认为排风管直径为圆筒体直径的0.5~0.6倍为宜。排风管插入过浅,易造成进风口含尘气流直接进入排风管,影响除尘效率;排风管插入深,易增加气流与管壁的摩擦面,使其阻力损失增大,同时,使排风管与锥筒体

底部距离缩短,增加灰尘二次返混排出的机会。排风管插入深度一般以略低于进风口底部的位置为宜。

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