第一篇:送电线路跳闸事故调查报告
事故调查报告
2012年4月17日上午10时10分左右,XXX110kV送电线路发生电网跳闸事故,我现场监理人员与施工项目部配合哈密电力公司运行人员经过排查,确定故障点在77#—78#档间,即施工项目部展放地线的52#与53#之间位置。事故原因分析:
经过现场勘察及询问,对事故现场进行了分析,初步认为施工项目部在地线展放过程中,因事故发生地地表松软,施工单位的牵引设备无法前行,于是将地线倒把圈盘至本工程52#塔处,然后再进行人工展放至53#塔,用机车牵引,继续抽拉盘放于52#塔处的地线。事故发生前(上午10点之前),本地天气晴朗,视线开阔,风速小于4级以下,完全满足施工条件。据现场施工人员介绍与现场的风摆拖曳痕迹来看,在10点10分左右,突起强烈阵风,将52#—53#之间尚未升空的地线吹的大幅度来回摆动,致使疆—雅110kV线路77#-78#边C相导线安全距离不够而发生放电跳闸事故。因当时大风骤起,现场施工人员忙于规避大风,并未接触地线,故未形造成人身伤亡事故。展放的地线与疆—雅110kV线路也未发现弧光损伤。后分析地线与XXX110kV线路C相并未完全接触,所以故障点不明显,难以发现(在下午17时左右才找到)。
暴露出的问题:
1、施工项目部只报审20#—46#的导地线展放,未经监理项目部许可,擅自进行报审内容以外的地线展放工作,失去监理人员(在33#导线压接现场)的监管。
2、临时修改报审的施工方案(无导地线需倒把圈盘)内容;
3、编制报审的施工方案中未涉及导地线突临大风的应急措施;
4、施工项目部管理人员不到位,监管力度不够;
5、监理人员未能及时发现施工单位超范围工作,并进行有效制止,存在一定监理责任。
采取措施
1、针对以上问题,我公司监理部首先要求施工单位立即进行相关的内部调查,并要求施工单位进行内部整改,并下发监理通知单。
2、公司对相关监理部责任人员(总监、总监代表、现场监理工程师)予以全公司通报批评并给与考核,监理项目部内部组织学习,进一步提高监理人员的责任心。
XXX监理公司工程部
2012年4月18日
第二篇:220kV线路事故跳闸动作分析及防范措施
220kV线路事故跳闸动作分析及防范措施
【摘要】通过对现场220kV线路事故跳闸详细动作情况,查找原因,找出问题所在,提出了防止以后类似事故再次发生应采取的防范措,供现场技术人员学习。
【关键词】线路故障;跳闸;保护动作;三次谐波;RCS 901B保护
前言
目前全国各省电网220kV输电线路综合自动化改造正在进行,根据现场工程实际经验,我们阐述220kV输电线路综合自动化改造中容易出现的问题及处理办法,供现场综合自动化改造工程人员学习参考。
1、220kV线路故障跳闸情况简述
1.1 某220kV双回线的乙线故障简述
某年某月某日下午,某220kV双回线的乙线A相发生接地故障,两侧变电站(用A和B表示)的乙线保护动作跳闸,其中A变电站切除220kV乙线开关,B侧因为是线路变压器组接线方式,没有主一次开关,所以只切除B侧的2号主变66kV主二次开关;A侧乙线故障鉴别重合闸动作,重合于永久性接地故障;紧接着A、B变两侧保护动作又将A变侧220kV乙线开关切除,乙线为正方向区内永久性单相接地故障,A、B变两侧保护动作行为正确,跳闸正确。
1.2 某220kV双回线的甲线故障简述
在A变侧乙线重合闸动作过程中,A变侧220kV甲线RCS-901B保护装置向对侧B变侧错误发信,B变侧220kV甲线RCS-901B保护装置收信后,经过逻辑判据,判定为区内正方向故障,纵联零序保护动作切除B变的1号主变66kV主二次开关,造成B变全站停电。A变侧的220kV甲线RCS-901B保护装置、RCS-931B保护装置都没动作,但却向B变侧错误发信,这是造成B变侧保护动作切除1号主变66kV主二次开关的直接原因。
2、动作情况简要分析
2.1 220kV乙线
220kV乙线在A、B变电站之间发生永久性单相接地故障,两侧保护的动作行为正确,即单相接地保护出口跳闸,接着重合闸动作出口,但重合于故障线路,紧接着保护后加速动作快速切除开关。
2.2 220kV甲线
220kV甲线在220kV乙线重合于单相接地故障时,对A变侧甲线来说是反方向的区外故障,保护装置会因乙线故障电流的冲击而启动,但在逻辑功能上进行判据时不会动作,也不会错误发信,可是由于B变为线路变压器组接线方式,重合于故障线路造成对两台主变的瞬时冲击,造成电压畸变非常严重,造成电压相角发生偏移,使保护装置错误的判定为区内正方向故障,大约10ms时间向B变发送允许信号,此时B变这侧甲线RCS-901B保护逻辑判定为区内正方向故障,且瞬时收到对侧A变发来的允许跳闸信号,且接地零序电流满足保护纵联零序保护定值,所以保护纵联零序动作跳开B变侧的1号主变主二次开关。
2.3 动作原因
本次故障中,A侧变电站的甲线RCS-901B装置反方向故障时零序功率方向误判为正方向,从而直接导致了甲线B侧区外故障时动作异常。故障中,A侧甲线RCS-901B的相电压和零序电压明显异常,含较高三次谐波。当TV中性线异常时,TV励磁电流中的三次谐波电流没有流通回路,导致绕组电压发生畸变出现相电压含三次谐波现象。本次故障中,相电压和零序电压中有明显三次谐波与TV二次中性线异常的特征相似。当TV二次中性线异常时,系统发生接地故障时,有可能使TV二次中性点电压偏移,采用三相电压相加求的零序电压可能出现偏转,导致系统发生接地故障时,采用自产3U0计算的零序功率方向可能发生误判。
2.4 动作结果
综合上述分析,重合于故障后,B侧和A侧的甲线RCS-901B 纵联保护均判为正向,B变侧RCS-901B 的纵联变化量方向/纵联零序方向跳闸出口跳闸,而A侧 RCS-901B 保护因延时不满足条件,未能动作。两侧RCS-901B保护动作行为符合保护设计原理,本次故障应是TV二次中性线异常,导致区外故障时纵联保护动作跳闸。
3、现场调查A变的TV二次中性线接线情况
对A变的220kV甲线RCS-901B保护装置进行查线,发现甲线RCS-901B保护装置电压回路A730、B730、C730、N600为四颗黑色线,其中A730、B730、C730三颗黑线为辅助操作屏切换出来的电压,但RCS-901B保护装置电压回路N600并未与操作屏的N600相连接。后经查线发现,RCS-901B保护装置电压回路N600接到了RCS-901B保护屏顶小母线的N600,此小母线N600接地点已拆除。原来与甲线RCS-901B保护屏相邻的是乙线RCS-931B保护屏,分析原因为220kV甲线综自改造工程时,因为保护装置不更换,RCS-901B保护装置N600没更换接线,依然接在了甲线RCS-901B保护屏顶N600小母线上。后相邻屏220kV乙线综自改造时将屏顶N600小母线接地点拆除,甲线RCS-901B保护屏N600恰恰接在这段N600小母线上,致使220kV甲线RCS9-01B保护装置N600失去接地点造成悬浮。这是此次事件的直接原因。
4、整改措施
(1)甲线RCS-901B保护装置N600现已更改正确,从现场打印的波形图来看,已恢复正常波形。(2)对其他变电站进行自查N600接地情况,如有类似情况,立即改正,并正确接地。(3)对变电站综自改造过程中的TV二次回路接线必须高度重视,保证接线的正确性,防止继电保护装置不正确动作的发生。
参考文献
[1]RCS 901B保护装置保护装置说明书.[2]200kV系统继电保护和自动装置现场运行规程.作者简介
李字芹,女,1966.02.27,研究生硕士学位,副教授,国家职业技能鉴定高级考评员,研究方向发电厂及电力系统专业.
第三篇:论文(架空线路跳闸)
风电场35kV架空线路跳闸事故原因分析
孙武
(中广核风电有限公司)
摘要:随着国家大力扶持新能源企业,风电行业迅猛发展,风电场建设也快速向前发展。由于风电场地理条件的限制,不能大面积铺设地埋电缆,架空线路就成了其输电线路的首选。但架空线路故障率高,容易造成跳闸事故,分析风电场35kV架空线路跳闸事故原因并提出防范措施有助于风电场稳定经济运行。关键词:架空线路;跳闸;分析、防范措施 引言
35kV架空线路应用面积广泛,投资建设成本低,但后期维护工作量大,是风电场重要的输电设备,线路是否能稳定运行直接关系风电场的安全稳定运行。35kV架空线路事故频发,受多方面因素的影响,架空线路从开始使用一直暴露在野外,长时间饱受着狂风暴雨、雷电霜雾等恶劣天气的影响,遭受着冬寒夏炎温度骤变的考验,再加上外力对杆塔线路的冲击破坏,这些都对架空线路的安全稳定运行造成了不同程度的威胁和损害,导致了架空线路跳闸故障发生,使得供电可靠性差。
一、35kV架空线路跳闸原因分析
(一)接地故障
电力系统按接地方式可分为大电流接地系统(包括直接接地和低电阻接地)、小电流接地系统(包括高电阻接地、消弧线圈接地和不接地)。我国3kV ~ 66kV 电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。35kV 系统作为小电流接地电力系统,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、雨雪、大风等天气。原因主要有以下几种情况:
1、线路遭外力破坏,导线落地。例如在雷雨天气遭雷击断线等造成导线落地,造成跳闸事故;
2、在实际运行中我们还发现,由于维护人员责任心差,巡检维护不到位引起线路跳闸的现象在各风电场还不同程度的存在。例如:线路杆塔上的横担或斜拉筋铁板脱落,横搭在导线间引起的相间短路跳闸;线路线夹U 形环坚固螺母松动、脱落,使线路长时间遭受机械损伤和烧伤进而发展为断线故障,使线路跳闸;
3、由于自然环境恶劣,导致个别杆塔上引流线与线夹连接处氧化锈蚀,从而使得导线连接处接触电阻增大,连接处发热量增加,长期运行烧断引流线,导致线路跳闸;
4、线路绝缘设备老化或击穿接地。例如线路上的绝缘子或避雷器遭雷击击穿,绝缘子长时间暴晒产生裂纹导致绝缘程度下降,在连续阴雨天气条件下造成线路接地;
5、连接箱式变压器与每台风力发电机组终端梯接杆的电缆绝缘损坏造成接地故障;
6、某些地区还会因为鸟类在飞行过程中撞击杆塔上的导线或避雷器导致安全距离降低,瞬间对杆塔横担放电造成接地故障。
(二)相间短路
1、由于设计、施工存在缺陷或维护不到位引起跳闸。在35kV集电线路中,由于部分线路相间距离较小,如果导线的弧垂不按设计值校核,造成同一档距内的导线弧垂偏差过大,在恶劣的天气下(暴风、暴雨、暴雪),极容易造成导线相间短路,引起跳闸。
2、大风天气容易造成树干、树茎折断或刮起杂物,横搭在导线间造成导线相间短路;
3、由于鸟类搭窝栖息,叼到的铁丝等金属物搭在两相线路之间,也可能引起短路跳闸。
(三)雷击
由于风电场多处于高海拔和雷电多发地带,多数集电线路架设于雷电多发地带,易遭受雷击。雷电产生的时候会导致瞬时高压,电压甚至会高达1MV,瞬间产生的电流十分强,可以高达100kA。因此,雷电对架空电力线路的安全运行会造成十分严重的危害。雷电击落在电力线路时,线路上会产生很高的过电压行波。虽然为了防止过电压不损坏电力设施,在电网中装设了很多避雷设备,用来削减过电压的陡度和高度。但是有时这个过电压很高,避雷设备并不能起到保护作用,以致过电压波将线路的过电压保护设备动作切断线路,或者雷电直接击穿避雷器,导致接地故障跳闸。
(四)污闪跳闸
污闪是指由于绝缘子污秽引起的闪络,包括绝缘子串闪络、均压环对横担放电、鸟粪闪络等。引起线路污闪的原因有很多,天气条件和污染源的形成是两个主要方面。1.雾霾、小雨、酸雨、沙尘暴、冰雹等恶劣天气和温度、湿度、风向等气象因素是形成污闪的天气条件。2.污闪源的形成也是污闪发生的主要原因,如:雨雾结的浮冰、空气中飘浮的微尘等,在温度和湿度的共同影响下,堆积于绝缘子表面形成污秽。随着线路长时间运行,绝缘子的污秽程度逐渐增加,就会导致线路上绝缘子的绝缘程度下降,大大增大线路闪络跳闸的几率。
二、35kV架空线路跳闸防范措施
(一)加强线路巡视维护工作,防患于未然
制定专门的巡视制度和奖惩制度,巡视时要逐条逐项进行检查维护,对于发现的线路缺陷要及时处理,老化的绝缘设备要及时更换,以免在以后的运行中发生跳闸故障。做好定期巡视工作,及早发现杆塔上的鸟窝等影响线路安全运行的障碍物,杜绝在电力设施保护区域内种植树木、建造违章建筑等。在做好定期巡视工作的同时,还要开展夜巡夜查。利用夜间巡视人员对火花特别敏感的特点,有针对的检查导线接点,观察各部件有无发热发光、绝缘子因污秽或裂纹有无放电现象。
(二)定期紧固连接件,清扫绝缘子
定期逐基逐杆紧固连接件螺母,连接件螺母均应为双螺母,并且加装防松垫圈或防盗扣,这样,可以有效避免螺栓发生松动、脱落的现象。也就会大大减少杆塔横担、斜拉筋铁板脱落情况的发生,也就很大程度上减少了线路发生接地及短路故障的几率。定期清扫绝缘子,每年春季开展登杆检查,清扫绝缘子表面的污秽,防止污闪的发生。同时通过登杆检查还可以发现炸裂、击穿的绝缘子,及时更换不合格的绝缘子。
(三)校核线路弧垂
严格按照设计说明书及设计图纸校核35kV集电线路导线的弧垂度。使同一档距内的导线弧垂完全符合设计的要求,有偏差的要立即校正。这样,可以有效避免同一档距内的导线弧垂偏差过大而造成导线相间短路引起跳闸的情况。
(四)防止鸟害
鸟类在线路正上方的横担及金属构件上栖立时,鸟粪洒落在绝缘子上,在适当的天气条件下形成污闪,降低绝缘子局部表面的外绝缘性,形成鸟害的污闪。对于鸟害闪络,可在绝缘子串正上方的横担上安装鸟刺,防止鸟粪直接落在伞裙的上方,也可在绝缘子串上端第一片装大裙,防止鸟粪直接桥接绝缘子伞裙。
(五)防止雷电危害
对于经常遭受雷击频繁跳闸的线路,要查明原因进行适当的改造,如:可以通过增加绝缘子片数、降低杆塔接地电阻的阻值、架设耦合地线、增加线路上氧化锌避雷器的安装组数等方法,提高线路的防雷能力。结束语
35kV架空线路是重要的输电设施,维护人员要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,为减少线路跳闸故障,维护人员在平时的工作中要总结经验,出现故障时要沉着冷静、认真分析、正确判断、并避免故障进一步发展,尽快恢复正常运行方式。同时,还要不断提高检修人员的技术水平,积极改善设备的运行条件,加强集电线路的巡视管理,努力提高线路的整体运行水平。
第四篇:论文 集电线路跳闸事故分析和改进
题目:通过分析2013年7月11日驿道风电场主变低压侧301开关跳闸的原因,完善风电场电气二次保护。编写人:于江、秦宝平、王立群 主题词:故障分析、越级跳闸、解决方案
一、故障发生前运行方式和工况
1、运行方式:110kV送出线、#1主变、35KV#4母线、集电一线至集电六线、#2无功补偿装臵(SVG)正常运行,#1无功补偿装臵备用。所有保护及保护压板按规定投入。63台风机正常运行,3台风机故障停运。
2、运行工况:风场区域正降暴雨并伴有频繁雷电,风场风速5.0米/秒,风场总负荷12MW。莱州线电流:41.48A 电压:117.5kV功率因数:1
二、故障现象及分析简介
1、故障现象:
00:34,天空中一道闪电,值班人员随即发现主变低压侧301开关跳闸,集电五线316开关跳闸,集电二线312开关状态变为灰色,66台风机全部停运,立即汇报值长、地调王磊。2处理过程:
故障发生后,检修公司其它人员及风场管理人员立即到达现场,并检查开关保护动作情况及故障录波情况,初步判断故障原因为集电四线、集电五线遭雷击所致。在检测35kV母线绝缘正常后送电恢复,此后逐步
恢复。至17:10,集电四线和集电五线送电完毕,恢复正常。
三、原因分析:
调阅故障录波器中故障前后波形显示,00时34分09秒322毫秒,集电四线与集电五线同时发生相间短路并伴接地故障,从电流及电压波形看集电四线C相与集电四线B相、集电五线B相波形相反,幅值与集电四线B相、集电五线B相之和相当,分析故障起因为雷击造成同塔双回的集电四线、集电五线放电并伴有接地,具体为:集电四线C相向集电四线B相、集电五线B相放电,同时伴有接地。00时34分09秒964毫秒集电五线316开关由于零序保护动作而跳闸(因故障录波器中未接零序电流信号,故无法获取零序电流值),集电四线B、C相间短路及接地故障仍未消失,集电四线C相电流达到35.583A(二次值),B相电流达到19.447A(二次值),故障录波器中未接零序电流信号,无法获取集电四线零序电流值,集电四线零序保护、过电流保护均未动作,00时34分09秒951毫秒#1主变低压侧301开关二段过流保护动作,301开关跳闸(故障后35kV母线产生45.699V(二次值)的零序电压)。
综上分析故障原因为:因雷击造成同塔双回的集电四线、集电五线放电并伴有接地,集电五线316开关零序保护动作而跳闸,集电四线315开关无任何保护动作,导致主变低压侧301开关二段过流保护动作,集电一线至集电六线停运,63台风机停运。
也就是说,这次雷击因集电四线315开关的保护未动作造成保护越级动作,扩大了停电的范围。
四、应采取的防范措施
1、认真核查各集电线路保护定值、回路接线,确保保护正确动作。
2、进行35kV各集电线路保护二次回路极性的修改。避免类似故障的再次发生。
第五篇:关于918线路速断事故跳闸原因报告
关于918线路速断事故跳闸原因报告
一、事故原因分析:
事故发生后,我们对所有的10kv供电配电柜及设备进行了认真的检查发现指挥中心供电一回线路柜内一老鼠爬上C相避雷器上被击穿放电引发弧光与中相之间形成了弧光短路而引起线路速断保护动作跳闸,根据现场放电的痕迹以及老鼠所在位置分析,此次事故的原因确定由老鼠上柜内避雷器上引发事故,现在已将损坏的避雷器更换上同型号的合格备用避雷器,现场已处理具备供电条件。二,整改措施:
1、将现场所有电缆沟的缝隙及进出线缝隙进行填堵。
2、放置防鼠害用品用具。
鄂尔多斯金港湾国际
汽车城开发有限公司 2013年9月6日