电动车充电器工作原理及常见故障维修

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第一篇:电动车充电器工作原理及常见故障维修

电动车充电器工作原理及常见故障维修

电动车如今已进入我们的生活,方便了我们的出行,而且还环保,正是我国目前提倡的“低碳生活”;但它的充电器故障率较高,很是一件令人头疼的事。出于这个缘故,根据本人多年的维修经验,写了这篇文章,希望对电子电器维修人员和广大的电子爱好者,提供维修资料,供维修参考用。为了方便说明,本文还是从原理开始说起。一.工作原理

我们目前用的电动车充电器大部分都是脉冲式充电器。就目前来说,以UC3842为主控芯片的充电器还是占绝大多数,当然也有不少是以TL494为主控芯片的充电器,对于采用这种芯片的充电器本文不做阐述(因这两种充电器的维修基本上是大同小异的)。这类充电器的原理与开关电源的原理是基本相同的220V的交流电经交流滤波电路滤除外来的杂波信号(同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网的干扰),再经二极管桥式整流电路和滤波电路,整流滤波后得到约300V的直流电,送给功率变换电路进行功率转换。功率变换电路中的开关功率管(IGBT)就在脉冲宽度调制控制器(UC3842)输出的脉冲控制信号驱动下,工作在“开”“关”状态,从而将300V直流电切换成宽度可调的高频脉冲电压。把高频脉冲电压送给高频脉冲变压器,其次级就会感应出一定的高频脉冲交流电,并送给高频整流滤波电路进行整流,滤波;最后输出一个很平滑的直流电,供给蓄电池充电。由于蓄电池刚开始充电时和充过一段时间后,蓄电池的容量和端电压均不一样,这就由充电器内部取样电路将取样信号通过光电耦合器(PC817)送入控制电路,经过脉宽调制芯片(UC3842)内部调制,由控制电路的输出端将变宽或变窄的驱动脉冲送到开关功率管的栅极,使变换电路产生的高频脉冲方波也随之变宽或变窄,使蓄电池的充电分别进入:恒流充电,恒压充电和浮充充电这三个充电阶段。

二.常见故障分析及维修

由于电动车充电器的输入部分工作在高压,大电流的状态下,故障率最高,如高压大电流整流二极管,滤波电容,开关功率管等较易损坏。其次就是输出整流部分的整流二极管,保护二极管,滤波电容,限流电阻等;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护部分。2.1保险丝熔断

一般情况下,保险丝熔断说明充电器的内部电路存在短路或过流的故障。由于充电器工作在高电压,大电流的状态下,直流滤波和振荡电路在高压状态工作时间太长,电压变化相对大。另外电网电压的波动,浪涌都会引起充电器内电流瞬间增大而使保险丝熔断。

维修方法:首先仔细查看电路板上面的各个元件,看这些元件的外表是否被烧糊或有电解液溢出,闻一闻有没有异味。再用万用表进行检查。首先测量一下电源输入端的电阻值,若小于200KΩ,则说明后端有局部短路现象,然后分别测量四只整流二极管正,反向电阻和两个限流电阻的阻值,看其有无短路或烧坏;然后再测量一下电源滤波电容是否能进行正常充放电,再就测量一下开关功率管是否击穿损坏,以及UC3842本身,及周围元件是否击穿,烧坏等。需要说明的一点是:因是在路测量,有可能会使测量结果有误,造成误判。因此必要时可把元器件焊下来再进行测量。如果仍然没有上述情况则测量一下输入电源线及输出电源线是否内部短路。一般情况下,熔断器熔断故障中,整流二极管,电源滤波电容,开关功率管,UC3842是易损件,损坏的概率可达95%以上,一般着重检查一下这些元器件,就可很容易排除此类故障。

2.2无直流电压输出或电压输出不稳定

如果保险丝是完好的,在有负载的情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路,短路现象;过压,过流保护电路出现故障;振荡电路没有工作;电源负载过重;高频整流滤波电路中整流二极管被击穿;滤波电容漏电等。

维修方法:首先,用万用表测量一下高频脉冲变压器次级的各个元器件是否有损坏。排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,再测量各输出端的直流电压,如果这时输出仍为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。最后用万用表静态测量高频滤波电路中整流二极管及低压滤波电容是否损坏。如果确实是相关的元件损坏,在更换好新元件后,开机测试,一般故障即可排除。需要说明的是:电源输出线断线或开焊、虚焊也会造成这种故障。在维修时应注意这种情况。

2.3无直流电压输出,但保险丝完好

这种现象说明充电器未工作,或者工作后进入了保护状态。

维修方法:首先应判断一下充电器的主控芯片UC3842是否处在工作状态或已经损坏。判断方法是这样的:加电测UC3842的第7脚对地电压,若测第8脚有+5V电压,1,2,4,6脚也有不同的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。UC3842芯片损坏最常见的是7脚对地击穿,6,7脚对地击穿和1,7脚对地击穿。如果这几只脚都未击穿,而充电器还是不能正常启动,则UC3842必坏,应直接更换。若判断芯片未坏,则着重检查开关功率管栅极的限流电阻是否开焊、虚焊或变值以及开关功率管本身是否性能不良。除此之外,电源输出线断线或接触不良也会造成这种故障。因此在维修时也应注意检查一下。

UC3842的各管脚功能及正常工作时的对地电位表 管脚号 功能 对地电位 1 误差放大器的输出端 2.5V左右 2 反馈电压输入端 2.51V左右 3 电流检测输入端 小于1V 4 定时端f=1.8/(RT×CT)2V左右 5 公共地端 0V 6 推挽输出端 15V(方波)7 电源端 15V 8 5V 基准电压输出端 5V

2.4有直流电压输出,但输出电压过高

这种故障往往是由稳压取样和稳压控制电路出现故障所致。在充电器中,直流输出、取样电阻、误差取样放大器、光耦合器、电源控制芯片等电路共同构成了一个闭合的控制环路,任何一处出问题都会导致输出电压升高。

维修方法:由于充电器中有过压保护电路,输出电压过高首先会使过压保护电路动作。因此对于这种故障的维修,我们可以断开过压保护电路,使过压保护电路不起作用,在这时,测量开机瞬间的电源主电压。如果测量值比正常值高出1V以上,说明输出电压过高。我们应着重检查取样电阻是否变值或损坏,精密基准电压源(TL431)或光耦合器(PC817)是否性能不良,变质或损坏;其中精密基准电压源(TL431)极易损坏,我们可用下述方法对精密稳压放大器作出好坏的判别:将TL431的参考端(Ref)与它的阴极(Cathode)相连,串10k的电阻,接入5V电压,若阳极(Anode)与阴极之间为2.5V,并且等待片刻还仍然为2.5V,则为好管,否则为坏管。

2.5有直流电压输出,但输出直流电压过低

对于这种故障现象,根据维修经验可知,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有以下几点原因:(1)输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。

(2)开关功率管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。

(3)开关功率管的源极通常接一个阻值很小,但功率很大的电阻,作为过流保护检测电阻,该电阻的阻值一般在0.2欧到0.8欧之间。该电阻如变值或开焊,接触不良也会造成输出电压过低。

(4)高频脉冲变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关功率管激励不足从而屡损开关管。

(5)高压直流滤波电容不良,造成电源带负载能力差。

(6)电源输出线接触不良,有一定的接触电阻,造成输出电压过低。

(7)电网电压过低。虽然充电器在低压下仍然可以输出额定的充电电压,但当电网电压低于充电器的最低电压限定值时,也会使输出电压过低。

维修方法:对于这种故障我们可以根据以上故障原因,来逐一进行排查。但在实际维修时,可根据实际情况来进行排查,不一定要逐一排查。首先用万用表检查一下高压直流滤波电容是否变质,容量是否下降,能否正常充放电。如无以上现象,则测量一下开关功率管的栅极的限流电阻以及源极的过流保护检测电阻是否变值,变质或开焊,接触不良。经判别后,若无问题,再检查一下高频变压器的铁芯是否完好无损。除此之外还有可能就是输出滤波电容容量降低,甚至失容或开焊,虚接;电源输出限流电阻变值或虚接,电源输出线虚接等。在实际维修时,这些因素都不要放过,都应检查一下,以保证万无一失。2.6散热风扇不转

这种故障原因主要是控制风扇的三极管(一般为8550或8050)损坏,或者风扇本身损坏或风叶被杂物卡住。但有些充电器中采用的是智能散热,对于采用这种方式散热的充电器,热敏电阻损坏的概率是很大的。维修方法:首先用万用表测量一下控制风扇的三极管是否损坏,若测得此管未损坏那就有可能是风扇本身损坏。可以把风扇从电路板上拔下来,另外接上一个12V的直流电(注意正负极),看是否转动,并看有无异物卡住。若摆动几下风扇的电线,风扇就转动,则说明电线内部有断线或接头接触不良。若仍不转动,则风扇必坏。对于采用智能散热的充电器来说,除按上述检查外,还应检查一下热敏电阻是否不良或损坏,开焊等。但要注意此热敏电阻为负温度系数的热敏电阻,更换时应注意。三.检修实例

实例一.YG-WY-H型电动三轮车智能充电器有电压输出,但充不进去电

根据此故障现象,初步判断电源输入整流电路部分可能有故障,也有可能是输出电源插头与充电插座接触不良所致。用十字旋具将充电器的四颗紧固螺钉拆下,打开上盖。首先看到输入整流电路中的电源滤波电容已炸裂,漏液(C5 82Uf/400V)。然后用万用表的“RX1”欧档测量一下输出电源插头和充电插座,发现阻值很小,几乎为0欧,这说明它们接触良好。为了万无一失,再用万用表测量其它易损坏的元件及充电保险,经测量均未损坏。最后换上一个与原来电压(耐压可大于原来的值,但绝对不能小于原来的值)和容量相同的电解电容(82uf/400V),焊好,插上电源插头和充电插头。经数小时的充电,充电器上的“充满”指示灯亮,表明蓄电池已充满,故障排除。部分电路图及故障点见图1所示:

第二篇:电动车充电器通用注意事项

电动车充电器通用注意事项

电动车充电器的性能好坏直接关系到充电效果,关系到电池寿命,关系到整车的使用安全。先来说一下常规检测充电器性能好坏的办法:以48V充电器为例,一般最高电压不大于59.6V,大于此电压,充电可能不转灯;正常来说低电压不低于55V,低于此电压会造成充电不足,长时间这样容易对电池亏电。电流方面,还是以48V20A充电器为例,最大电流不大于3A,大于3A可能造成电池失水较早,最低不低于2.1A,低于此电流会造成充电不足。

下面是一些电动车充电器通用的注意事项: 1、48V新电池要求充电器参数,最高电压58.5-59.7,不低于58V,低于58V造成充电不足,高于59.7V可能造成充电不转灯。转灯电流约0.4-0.7A,实际电压约55.5V,低于50V会造成充电不足,长时间这样会造成电池亏电。2、48V20Ah电池要求充电最大电流2.4-3.3A,低于2.2A充电慢,充电效果差,对电池也会有所损伤。

3、市场上只卖40、50元的充电器实际功率要比标出的小,参数设计不精确,且安全隐患较大,高标的就比较可靠。

4、充电器稳压电路失效会造成输出电压75-130V,充电电池滚烫,不转灯。优质充电器会有效缓解这类问题。

5、当新电池出现20A电池续航里程低于30公里12A电池低于25公里请检查充电器各项参数,如果无法判断,请更换优质充电器再次使用,选择高端产品,即可解决问题。

6、新电池遇到不转灯时,更换另外一个优质充电器试机。

7、正常情况下,48V20Ah新电池续航里程40-60公里,48V12Ah新电池充电时间一般在10小时内,里程达到25-40公里,如果正常充电时间超过以上,请更换优质充电器再次使用。

8、有很多充电器内部电路、输入输出连线老化,造成,有时候能充、有时候不能充。严重影响电池,或者充电过程中电路失效,造成充鼓包,如果出现这种情况,请直接更换充电器再次使用。

以上是根据多年维修经验总结的经验贴,希望对广大消费者能够有所帮助。最后要说的是,电动车充电器重要性不容忽视,大家应该选择比较好的高标充电器,一来能够有效延长电池寿命,二来能够有效保障整车行车安全。

第三篇:手机充电器工作原理

手机旅行充电器的工作原理图

本文详细介绍了一种开关型手机充电器的工作原理,对初学者了解具体的开关电源电路及充电控制电路很有意义,这类文章,一般都较受读者欢迎,所以恳请喜欢动手制作、改造的朋友,能够记录下你们的心得,多赐良稿。

超力通手机旅行充电器适合给摩托罗拉308、328、338及368等系列手机电池充电。该充电器具有镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关,并具有放电功能。在150~250V、40mA的交流市电输入时,可输出300±50mA的直流电流

本文详细介绍了一种开关型手机充电器的工作原理,对初学者了解具体的开关电源电路及充电控制电路很有意义,这类文章,一般都较受读者欢迎,所以恳请喜欢动手制作、改造的朋友,能够记录下你们的心得,多赐良稿。

超力通手机旅行充电器适合给摩托罗拉308、328、338及368等系列手机电池充电。该充电器具有镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关,并具有放电功能。在150~250V、40mA的交流市电输入时,可输出300±50mA的直流电流。笔者根据实物绘出了工作原理图,供读者参考。

手机旅行充电器的工作原理图

该充电器采用了RCC型开关电源,即振荡抑制型变换器,它与PWM型开关电源有一定的区别。PWM型开关电源由独立的取样误差放大器和直流放大器组成脉宽调制系统;而RCC型开关电源只是由稳压器组成电平开关,控制过程为振荡状态和抑制状态。由于PWM型开关电源中的开关管总是周期性的通断,系统控制只是改变每个周期的脉冲宽度,而RCC型开关电源的控制过程并非线性连续变化,它只有两个状态:当开关电源输出电压超过额定值时,脉冲控制器输出低电平,开关管截止;当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲控制器输出高电平,开关管导通。当负载电流减小时,滤波电容放电时间延长,输出电压不会很快降低,开关管处于截止状态,直到输出电压降低到额定值以下,开关管才会再次导通。开关管的截止时间取决于负载电流的大小。开关管的导通/截止由电平开关从输出电压取样进行控制。因此这种电源也称非周期性开关电源。

220V市电经VD1~VD4桥式整流后在V2的集电极上形成一个300V左右的直流电压。由V2和开关变压器组成间歇振荡器。开机后,300V直流电压经过变压器初级加到V2的集电极,同时该电压还经启动电阻R2为V2的基极提供一个偏置电压。由于正反馈作用,V2 Ic迅速上升而饱和,在V2进入截止期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使VD7导通,向负载输出一个9V左右的直流电压。开关变压器的反馈绕组产生的感应脉冲经VD5整流、C1滤波后产生一个与振荡脉冲个数呈正比的直流电压。此电压若超过稳压管VD17的稳压值,VD17便导通,此负极性整流电压便加在V2的基极,使其迅速截止。V2的截止时间与其输出电压呈反比。VD17的导通/截止直接受电网电压和负载的影响。电网电压越低或负载电流越大,VD17的导通时间越短,V2的导通时间越长,反之,电网电压越高或负载电流越小,VD5的整流电压越高,VD17的导通时间越长,V2的导通时间越短。V1是过流保护管,R5是V2 Ie的取样电阻。当V2 Ie过大时,R5上的电压降使V1导通,V2截止,可有效消除开机瞬间的冲击电流,同时对VD17的控制功能也是一种补偿。VD17以电压取样来控制V2的振荡时间,而V1是以电流取样来控制V2振荡时间的。

如果是为镍镉、镍氢电池充电,由于这类电池存在一定的记忆效应,需不定时对其进行放电。SW1是镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关。SW1与精密基准电源SL431为运放LM324⑨提供两个不同的精密基准源,由SW1切换。在给镍镉、镍氢电池充电时,LM324⑨脚的基准电压约0.09V(空载);在给锂离子电池充电时,LM324⑨脚的基准电压约为0.08V(空载),这种设计是由这两种类型电池特有的化学特性决定的。按下SW2,V5基极瞬间得一低电平而导通,可充电池上的残余电压通过V5的ec极在R17上放电,同时放电指示灯VD14点亮。在按下SW2后会随即释放,这时可充电池上的残余电压通过R16、R13分压,C9滤波后为V4的基极提供一个高电平,V4导通,这相当于短接SW2。随着放电时间的延长,可充电池上的残余电压也越来越低,当V4基极上的电压不能维持其继续导通时,V4截止,放电终止,充电器随即转入充电状态。

由于锂电不存在记忆效应,当电池低于3V时便不能开机,其残余电压经电阻R40、R41分压后得到2.53V送入运算放大器的同相端③、⑤、⑩脚,由于LM324⑨脚电压在负载下始终为2.66V,因此⑧脚输出低电平,V3导通,+9V电压通过V3 ec极、VD8向可充电池充电。IC1 d在电容C6的作用下,{14}脚输出的是脉冲信号,由于IC1⑧脚为低电平,因此VD12处于闪烁状态,以指示电池正在充电,对应容量为20%。随着充电时间的延长,可充电池上的电压逐渐上升。当R40、R41的分压值约等于2.58V时,即IC1③脚等于2.58V时,IC1②脚经电阻分压后得2.57V,其①脚输出高电平(由于在充电时,IC1⑨脚电压始终是2.66V,V6导通;反之在空载时,IC1⑨脚为0.08V,V6截止),VD10、VD11点亮,对应指示容量为40%、60%。当R40、R41的分压值上升到2.63V时,即IC1⑤脚等于2.63V,其⑥脚经电阻分压后得2.63V,⑦脚输出高电平,VD9点亮,对应充电容量为80%。只有IC1⑩脚电压≥2.66V时,⑧脚才输出高电平,VD13点亮,对应充电容量为100%。即使VD13点亮时,VD12仍处于闪烁状态,这表示电池仍未达到完全饱和。只有IC1⑧脚电压>6.5V时,VD12才逐渐熄灭,表示电池完全充至饱和。

VD16在电路中起过充、过流保护作用,VD8起反向保护作用,避免充电器断电后,电池反向放电。

第四篇:电动车 48V 充电器原理图与维修(高清版)

电动车 48V 充电器原理图与维修

电动车充电器实际上就是一个开关电源加上一个检测电路,目前很多电动车的 48V 充电器都是采用 KA3842 和比较器 LM358 来完成充电工作

理图如图 1 所示

工作原理

220V 交流电经 LF1 双向滤波.VD1-VD4 整流为脉动直流电压,再经 C3 滤波后形成约 300V 的直流电压,300V 直流电压经过启动电阻 R4 为脉宽调制集成电路 IC1 的 7 脚提供启动电压,IC1 的 7 脚得到启动电压后,(7 脚电压高于 14V 时,集成电路开始工作),6 脚输出 PWM 脉冲,驱动电源开关管(场效应管)VT1 工作在开关状态,流通过 VT1 的 S 极-D 极-R7-接地端.此时开关变压器 T1 的 8-9绕产生感应电压,经 VD6,R2 为 IC1 的 7 脚提供稳定的工作电压,4 脚外接振荡阻 R10 和振荡电容 C7 决定 IC1 的振荡频率, IC2(TL431)为精密基准压源,IC4(光耦合器 4N35)配合用来稳定充电压,调整 RP1(510 欧半可调电位器)可以细调充电器的电压,LED1 是电源指示灯.接通电源后该指示灯就会发出红色的光。VT1 开始工作后,变压器的次级 6-5 绕组输出的电压经快速恢复二极管 VD60 整流,C18 滤波得到稳定的电压(约 53V).此电压一路经二极管 VD70(该二极管起防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电,另一路经限流电阻 R38,稳压二极管 VZD1,滤波电容 C60,为比较器 IC3(LM358)提供 12V 工作电源,VD12 为 IC3 提供基准压,经 R25,R26,R27 分压后送到 IC3 的 2 脚和 5 脚。

正常充电时,R33 上端有 0.18-0.2V 的电压,此电压经 R10 加到 IC3 的 3 脚,从 1 脚输出高电平。1 脚输出的高电平信号分三路输出,第一路驱动 VT2 导通,散热风扇得开始工作,第二路经过电阻 R34 点亮双色二极管 LED2 中的红色发光二极管,第三路输入到 IC3 的 6 脚,此时 7 脚输出低电平,双色发光二极管 LED2 中的绿色发光二极管熄灭,充电器进入恒流充电阶段。当电池压升到 44.2V 左右时,充电器进入恒压充电阶段,流逐渐减小。当充电流减小到 200MA-300MA 时,R33 上端的电压下降,IC3 的 3 脚电压低于 2 脚,1 脚输出低电平,双色发光二极管 LED2 中的红色发光二极管熄灭,三极管 VT2 截止,风扇停止运转,同时 IC3 的 7 脚输出高电平,此高电平一路经过电阻 R35 点亮双色发光二极管 LED2 中的绿色发光二极管(指示电已经充满,此时并没有真正充满,实际上还得一两小时才能真正充满),另一路经 R52,VD18,R40,RP2 到达 IC2 的 1 脚,使输出电压降低,充电器进入 200MA-300MA 的涓流充电阶段(浮充),改变 RP2 的电阻值可以调整充电器由恒流充电状态转到涓流充电状态的转折流(200-300MA)。常见故障 这种类型充电器的常见故障有下面几种情况:

1、高压电路故障:该部分路出现问题的主要现象是指示灯不亮。通常还伴有保险丝烧断,此时应检查整流二极管 VD1-VD4 是否击穿,电容 C3 是否炸裂或者鼓包,VT2 是否击穿,R7,R4 是否开路,此时更换损坏的元件即可排除故障,若经常烧 VT1,且 VT1 不烫手,则应重点检查 R1,C4,VD5 等元器件,若 VT1 烫手,则重点检查开关变压器次级路中的元器件有无短路或者漏电。若红色指示灯闪烁,则故障多数是由 R2 或者 VD6 开路,变压器 T1 线脚虚焊引起。

2、低压电路故障: 低压电路中最常见的故障就是电流检测电阻 R33 烧断,此时的故障现象是红灯一直亮,绿灯不亮,输出电压低,电瓶始终充不进电,另外,若 RP2 接触不良或者因振动导致阻值变化(充电器注明不可随车携带就是怕 RP2 因振动而改变阻值),就会导致输出电压移。若输出电压偏高,电瓶会过充,严重时会失水-发烫,最终导致充爆,若输出电压偏低,会导致电瓶欠充,缩短其寿命。

第五篇:电动车充电器改汽车电瓶充电器[范文]

电动车充电器改汽车电瓶充电器

朋友有一12V 60AH汽车电瓶,让我帮忙做个充电器。本打算用旧ATX电源改一个,调整取样电阻,把12V输出改成14.6V,再加个限流就行了。后来一想,用电动车充电器改应该更简单些,而且效果也好的多,功率100W左右也够用了。所以找了个坏的电动车充电器,准备改成汽车电瓶充电器。现已改造完成,主要改造内容供大家参考。

我找的这个电动车充电器输入输出电源线都没有了,也没有标签,不知输出电压、电流,而且两个开关管都炸开了。IC用的是TL494+HA17358,非常熟悉的半桥式开关电源。

一、主变压器改造

主变压器的拆开重绕,是整个改造中难度最大的一步,方法是:

1、确定原电源的输出电压电流,根据输出功率设计新电源的输出电流。根据R23、R41计算TL494 1脚电压为2.5V,根据R26、R27计算输出电压为44V。输出电流按2A计算,输出功率88W,改造后的充电器输出功率不应超过88W。12V电瓶充电限制电压14.7V,88W=6A,对60AH的电瓶充电正合适。14.7V2、用电烙铁将变压器磁芯加热,拆开磁芯(磁芯易碎,温度高时更易碎!),输出电流=完好的拆下磁芯是非常关键的一步,如果磁芯坏了市场上也能买到。

3、半桥式电源主变压器普遍采用三明治绕法,高压绕组分成两部分在最里层和最外层,低压绕组在中间,这样的好处是漏感小。拆掉外层的一次绕组,记清这一绕组的匝数和绕向。接着拆掉所有的二次绕组,只保留最内层的一次绕组,检查内层绝缘材料是否破损,必要时再加一层胶布,注意如果击穿将使次级输出带电,很危险!

4、这个电源变压器的次级主绕组共22匝,辅助绕组在5匝处抽头作为控制部分供电。次级绕组每匝电压2V左右,改造后也要保证每匝2V左右,高电压小电流可取稍高些,低电压大电流可取稍低些。

14.7V本电源=7.35匝。2V原充电器输出电流2A,每匝2V,新充电器输出电流6A,变压器绕组、输出电感和整流元件压降都比原充电器的大,所以主回路取8匝,辅助绕组维持原5匝不变。

5、因为主辅绕组匝数都较少,辅助绕组又没什么电流,可以用很细的导线,所以就没必要采用抽头的绕法了。准备直径0.31的漆包线,绕法是双线并绕5 匝,一定要绕的密实平整,绕好后把一组的头和另一组的尾相接接到原接地端。两个二次绕组之间就不需要层间绝缘了,直接绕主绕组。准备直径1.0的漆包线(可以到电机修理部去找),绕法是双线并绕8 匝,一定要绕的密实平整,绕好后把一组的头和另一组的尾相接做为接地端。再用绝缘材料包好,这一层间是高压一定要包好绝缘材料。

6、最后把拆下的外层一次线圈按原匝数原方向绕回,方向错了相当于一次线圈短路。焊好外引线,二次侧使用原来的引角,外面再包上一层绝缘材料。装好磁芯,用胶粘牢。磁芯与骨架之间不能有缝隙,可以塞纸贴胶布等,否则重负载时变压器会吱吱叫。

改造后主回路电压是14V左右,取消辅助绕组直接用主回路给控制部分供电电压也合适,但此电源是自激启动,主回路带负载时启动将很困难甚至不能启动,因此还保留辅助绕组作为控制部分的电源。

二、输出电感改造

原来的电感是用磁环绕的,输出电流2A,现在输出电流6A,必须更换粗导线重新绕。将原绕组拆下,取直径1.35的漆包线,长度比原线圈短一点,绕在磁环上,绕完为止,匝数就不用数了。导线粗了还绕那么多匝绕不下,而且电流变大了,匝数过多磁环容易饱和。后来试验证明导线选细了,大电流时有些热。大电流时用多根细导线并联是好方法。

三、充电控制部分改造

1、电流控制

原充电器输出电流2A,用的是2W 0.22Ω的电阻,现电流6A,2W的电阻功率肯定不够了,0.22的阻值功率消耗也太大,所以直接用5W 0.1Ω的电阻与其并联作为新的电流取样电阻。阻值是原来的1/3左右,因此恒流值和恒压转浮充的电流值为原值的3倍左右。试了一下,恒流5.7A,恒压转浮充在1.5-2A之间,比较合适,不用调了。在R13上并电阻可降低恒流值,R14上并电阻可增大恒流值。在R30上并电阻可降低转换电流,R36上并电阻可增大转换电流。

2、电压控制

恒流、恒压充电时,D20、R42支路不起作用,R26、R27决定恒压值。为提高取样系数,将R41断开,TL494 1脚电压5V。恒压14.7V,取R26为2.2k,计算R27为4.23k,用4.7k和47k并联。取样回路要有2-5mA电流。浮充电时D20、R42支路起作用,使输出电压降低,改变R42的阻值可改变浮充电压值,将浮充电压设定为13.8V。原电路HA17358运放和TL494都用的是辅助电源供电,调试中发现输出功率变化时,辅助电源电压变化较大,这将直接影响浮充电压的设定值,因此将HA17358改为用主回路供电。浮充时HA17358的电源是稳定的13.8V,控制浮充电压时很准确,调整R42时也要在浮充状态下调整。

四、输出整流管的散热改造 充电器改完接汽车灯泡做负载试验时,过几分钟输出整流管的散热器就烫手,赶快下电。分析原因是:原来整流管输出电流2A,散热是按2A设计的,现在电流变成了6A,产生的热量与电流的平方成正比,是原来的9倍,所以散热器烫手,必须对输出整流管的散热改造。充电器内空间有限,只能在原散热器上加装小的散热器。我用薄铝板把一二次的散热器连接起来了,又加了几个小散热器,这样改造完效果也有限,仍不能满足要求。原整流管用的是30A的快恢复管,如换用肖特基管导通压降可大大降低,因此发热量也会大大降低。本想换30A 100V肖特基管,但市场上不好买,只有60V的,耐压低了点。抱着试试看的心理换上了30A 60V肖特基管,还真行,发热量大大降低。更换的整流管的耐压至少是输出电压的4倍,电流至少是输出电流的3倍。

五、其它部分改造

1、输出滤波电容原来是63V 470u的,现在电流大了,换个25V 2200u的

2、原充电器的输出端还有一个防止电瓶向充电器反送电的二极管,5A的,现在输出电流6A,5A的二极管肯定是不行了,换大的空间又不允许,所以取消了,我换了个旧ATX电源上拆下的小电感。

3、开关电源不能空载,本电路中HA17358由开关电源主回路供电,但负荷较小,为可靠又在输出端并个电阻,两个300Ω 0.5W串联,替换原来的电阻。

4、用13009替换已炸开的两个开关管。原来的两个开关管是全塑封的,因此开关管与散热器间不需绝缘措施,新换的开关管外壳是金属的,必须采取绝缘措施。螺丝与开关管、开关管与散热器间都需加绝缘垫,与散热器绝缘,开关管与散热器之间的绝缘还需涂导热硅脂,以利散热。

六、上电调试

改造完成后配好输入输出线,全面检查一遍,先用稳压电源给控制部分加电,检查控制电路部分正常后再接市电调试。通电时要在220V回路串一个220V 60W的灯泡,防止短路扩大故障。调试时最好用汽车灯泡做负载进行,对恒压、恒流、浮充电压及转换电流都需调试。这个电源没有散热风扇,改造完后散热还是不理想,估计以前损坏的原因就是散热不好,所以要对输出功率限制。

本充电器改造的难点是变压器的拆开重绕和输出整流管的散热改造,需要有一定的开关电源知识,有一定的动手能力,调试时要小心,防止触电。

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