电力系统事故案例5篇范文

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第一篇:电力系统事故案例

一、福建厦门电业局人身灼伤事故报告

一、事故简要经过

2006年2月24日12时34分47秒,福建厦门电业局220kV安兜变10kV江头Ⅱ回906(接于10kV Ⅱ段母线)线路故障,906线路保护过流Ⅱ段、过流Ⅲ段动作,开关拒动。12时34分49秒安兜变2号主变10kV侧电抗器过流保护动作跳#2主变三侧断路器,5秒钟后10kV母分备自投动作合900断路器成功(现场检查906线路上跌落物烧熔,故障消失)。#

1、#2站用变发生缺相故障。

值班长洪××指挥全站人员处理事故,站长陈××作为操作监护人与副值班工刘××处理906开关柜故障。洪××、陈××先检查后台监控机显示器:906开关在合位,显示线路无电流。12时44分在监控台上遥控操作断906开关不成功,陈××和刘××到开关室现场操作“电动紧急分闸按钮”后,现场开关位置指示仍处于合闸位置;12时50分回到主控室汇报,陈××再次检查监控机显示该开关仍在合位,显示线路无电流;值班长洪××派操作人员去隔离故障间隔,陈××、刘××带上“手动紧急分闸按钮”专用操作工具准备出发时,变电部主任吴××赶到现场,三人一同进入开关室。13时10分操作人员用专用工具操作“手动紧急分闸按钮”,开关跳闸,906开关位置指示处于分闸位置,13时18分由刘××操作断9062隔离开关时,发生弧光短路,电弧将操作人刘××、监护人陈××及变电部主任吴××灼伤。经厦门市第一医院诊断,吴××烧伤面积72%(其中III°44%);刘××烧伤面积65%(其中III°33%);陈××烧伤面积II°10%。

二、原因分析

1.906开关分闸线圈烧坏,在线路故障时拒动是造成#2主变三侧越级跳闸的直接原因。

2.906断路器操动机构的A、B两相拐臂与绝缘拉杆联接松脱造成A、B两相虚分,在断开9062刀闸时产生弧光短路;由于906柜压力释放通道设计不合理,下柜前门强度不足,弧光短路时被电弧气浪冲开,造成现场人员被电弧灼伤。开关柜的上述问题是人员被电弧灼伤的直接原因。

3.综自系统逆变电源由于受故障冲击,综自设备瞬时失去交流电源,监控后台机通讯中断,监控后台机上不能自动实时刷新900开关备自投动作后的数据。给运行人员判断造成假相,是事故的间接原因。

4.现场操作人员安全防范意识、自我保护意识不强,危险点分析不够,运行技术不过硬,在处理事故过程中对已呈缺陷状态的设备的处理未能采取更谨慎的处理方式。

5、该开关设备最近一次在2002年4月7日小修各项目合格,虽然没有超周期检修,但未能确保检修周期内设备处于完好状态。

三、防范措施

1.对同类型开关开展专项普查,立即停用与故障开关同型号、同产家的开关。

2.对与故障开关同型号、同产家的开关已运行5年以上的,安排厂家协助大修改造,确保断路器可靠分合闸,确保防爆能力符合要求。

3.检查所有类似故障开关柜的防爆措施,确保在柜内发生短路产生电弧时,能把气流从柜体背面或顶部排出,保证操作人员的安全。对达不到要求的,请厂家结合检修整改。

4.检查各类运行中的中置柜正面柜门是否关牢,其门上观察窗的强度是否满足要求,不满足要求的立即整改。

5.高压开关设备的选型必须选用通过内部燃弧试验的产品。6.检查综自系统的逆变装置电源,确保逆变装置优先采用站内直流系统电源,站用交流输入作为备用,避免事故发生时交流电源异常对逆变装置及综自设备的冲击,进而导致死机、瘫痪等故障的发生。

7.运行人员在操作过程特别是故障处理前都应认真做好危险点分析,并采取相应的安全措施。8.结合“爱心活动”、“平安工程”,加强生产人员危险意识和自我保护意识的教育及业务培训。

二、“5.11”10kVII段YH故障导致工作人员轻伤的事故通报

5月11日西安供电局调通所保护二班在处理110kV盐张变10kVII段YH二次电压不平衡问题时,10KVII段YH A相绝缘不良击穿,熔断器爆炸,飞弧引起A、B相短路,紧接着发展为10KV母线三相短路,致使现场工作人员(五人)受到烟雾及弧光的熏燎,导致人身轻伤(伤势认定以医院最终诊断为准)。

一、事故经过

1、事故前运行方式:

110kV盐张变由330kV草滩变供电,1、2号主变压器并列运行,带10kV I、II段母线各馈路负荷,211母联开关运行,10KVI段YH运行,10KVII段YH检修。

2、工作安排原因:

5月10日10kV II段YH新更换投运,投运后二次电压不平衡(A:156V、B:96V、C:60V),10kV II段YH转冷备用,5月11日安排II段YH检查消缺。

3、事故经过:

14:10分10KVII段YH冷备用转检修; 14:15分许可调通所保护二班张XX工作;

保护班工作人员经现场停电对二次回路接线检查无异常后,为进一步查明原因需对10KVII段YH进行带电测量,判断是否由于YH本身原因引起,要求将10KVII段YH插车(刀闸)推入运行位置,带电测量YH二次电压;

14:29分变电站值班员王XX、梁XX,拆除10KVII段YH两侧地线,将10KVII段YH插车进车,保护人员开始测量YH二次电压;(值班员梁XX回到主控室,王XX留在工作现场配合)

14:38分保护班人员正在测试过程中,10KVII段YH A相绝缘不良击穿,熔断器爆炸,飞弧引起A、B相短路,紧接着发展为10KV母线三相短路,致使现场工作人员(到位干部黄XX,保护班张XX、靳X、张XX及值班员王XX共五人)受到烟雾及弧光的熏燎;同时2号主变后备保护动作,10KV母联211开关及2号主变低压侧102开关跳闸,10KVII段母线失压。经现场检查,10KVII段YH A、B相有裂纹,高压侧三相保险爆炸,BLQ计数器爆炸;

受伤人员随即送往医院,诊断为轻伤,目前在医院进行治疗。

二、事故原因分析 1、10KVII段YH(LDZX9-10,2007年4月出厂)内部绝缘不良击穿,是事故发生的主要原因;

2、消弧线圈未投时,熔断器(0.5A)安装没有采取相间绝缘隔离措施,在弧光接地及过电压情况下引起相间短路,是事故发生的直接原因;

3、技术管理人员对设备故障没有进行全面分析,没能分析出电压不平衡的真正原因,安排保护人员进行带电电压测量,是事故发生的管理原因。

三、暴露问题

1、对新安装的YH试验结果分析不到位。4月28日在新YH到货后西安局试验班对其进行了试验,其他试验数据合格,但是发现B相YH感应耐压数值偏大(109V/3min,3.1A 虽在合格范围内),针对这一问题未引起高度重视,未进行深入分析,造成该设备在5月10日投运带电后发热,缺陷进一步发展从而引发了本次事故;

2、对消弧线圈的运行管理重视不够。盐张变10kV系统长期存在过电压,电容电流达84A,两台消弧线圈补偿容量2X600KVA,因故障未投入,未引起高度重视,管理存在漏洞;

3、现场作业人员未按规定使用工作票,图省事使用了事故抢修单,现场危险点分析不全面。

四、防范措施

1、各单位要认真贯彻落实国家电网公司、省公司“关于开展反违章、除隐患、百日安全活动”的要求,强化各级实安全生产岗位职责,严格执行安全生产“五同时”,落实安全工作“三个百分之百”的要求,扎实做好“两消灭”,实现全方位、全过程的生产安全;

2、加强设备缺陷的管理与综合分析,对设备缺陷情况做出准确评估,根据评估结果合理安排检修人员,确定缺陷处理方法,并对现场工作存在的危险点进行深入的分析并采取充分的防范措施,制定现场标准化作业卡,规范现场人员作业行为;

3、严格检修和消缺计划管理,严格执行“两票三制”,防止因怕麻烦、图省事,不规范的使用事故抢修单,应严格事故抢修单的使用和审核;

4、进一步加强入网设备验收把关,对于存在缺陷的新安装设备坚决不能投入运行,同时加强技术监督工作,对设备试验中的异常数据一定要加强技术分析;

5、认真贯彻执行国家电网公司《预防110(66)kV~500kV互感器事故措施》(国家电网生[2004]641号)、《110(66)kV~500kV互感器技术监督规定》(国家电网生技[2005]174号)、国家电网公司《十八项电网重大反事故措施》(国家电网生[2005]400号)和省公司《防止电力设备重大事故的八项重点要求》等有关规定,防止互感器等“四小器”损坏事故,提高安全运行水平。各单位应根据电缆出线的变化情况,对消弧线圈的运行情况进行普查、校核,必要时进行电容电流测试,对电压互感器熔断器的安装尺寸进行检查,消除装置性隐患。

当前事故仍在进一步深入分析中,各单位要结合本次事故举一反三,吸取事故教训,制定防范对策。

三、湖南省电力公司常德电业局触电人身死亡事故5月15日,湖南省电力公司常德电业局在进行110千伏桃源变10千伏设备年检时,发生一起检修人员误入带电间隔触电人身死亡事故。

5月15日,常德电业局检修人员进行110千伏桃源变10千伏Ⅱ段母线设备年检,主要作业内容为10千伏桃建线

314、桃南线

312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜小修、例行试验和保护全检以及桃南线

312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜温控器更换和3X24TV小修和例行试验等工作。上午8:30,桃源变运行人员罗××许可工作开工,检修工作负责人谭××对刚×等9名工作人员进行班前“三交”后作业开始。9:06,刚×失去监护擅自移开3X24TV开关柜后门所设遮拦,卸下3X24TV开关柜后柜门螺丝,并打开后柜门进行清扫工作时,触及3X24TV开关柜内带电母排,发生触电,送医院抢救无效死亡。

四、重庆万州供电局梁平供电分局“6.30”农电重大人身伤亡事故

事故经过:2006年6月30日,重庆市电力公司万州供电局梁平供电分局装表计量班、线路检修班在梁平县平山镇兴隆村按照计划进行10kV梁丝线兴隆中街公变低压#4杆T接兴隆一组支线(供兴隆村一组、四组)改造工作。在完成A、C相两根边导线施放任务后,10:50分左右,开始施放中间两根导线(B相和零线导线)。12时左右,当B相和零线两根导线拖放至#7-#8杆时,由于#1杆处施放的B相新导线与原#1杆上开断并包扎好的A相带电绝缘导线发生摩擦,A相带电绝缘导线绝缘磨坏,带电芯线与新施放的B相导线接触带电,致使正在#7-#8杆之间拉线的施工人员、#1杆附近线盘处送线的多名施工人员触电。事故造成5人死亡(均为临时工,事故发生时正赤脚站在水稻田中拉线),10人受伤(2名供电局职工,8名临时工)。

事故原因:新施放线路的B相新导线与#1杆上A相绝缘导线(带电)在施放过程中发生摩擦,使带电导线绝缘破坏,新施放的B相导线和带电芯线接触带电,导致施工人员触电;施工放线方案针对性差,对#1杆上带电绝缘线未采取妥善、可靠处置措施,致使其与新施放的导线发生摩擦。现场未严格落实工作票、派工单所列安全措施,均未挂接地线。

五、湖南省火电建设公司“7.4”重大人身伤亡事故

事故经过:根据湖南省火电建设公司生产任务安排,金竹山电厂项目部(2×600MW机组新建工程)将于近期拆卸现场60t门吊转运其他工程。2006年7月4日,下午2时40分,金竹山电厂项目部机运处会同总调度陈××、质安部安监主管谢××,组织全体门吊拆卸参与人员在机运处维护租赁班进行安全技术交底,同时对龙门吊的拆除具体进度作了要求。交底后,全部参与交底人员均在交底记录上签字确认。下午下班前完成了主钩拆除及钢丝绳收卷、场地清理等工作,随即门吊定位并上好夹轨钳。班长孔××通知大家准备晚上加班。

晚饭后,作业人员陆续进入施工现场,18:50分左右开始工作。孔××指挥首先吊下主钩小车,然后布置缆风绳、绑扎履带吊吊点道木、电缆拆除。副班长吴××在没有告知起重班长的情况下,带领钳工进行刚性腿螺丝和柔性腿销轴的拆除工作。19:50分左右,在缆风绳正在布置、两台吊机未挂钩的情况下,60吨龙门吊突然向刚性腿侧倾斜倒下,导致事故发生,造成门吊横梁上16名作业人员七死九伤。

事故原因:作业人员违反作业指导书程序及安全技术交底要求,在缆风绳未拉好,两台吊车均未挂钩的情况下,即拆除门吊连接螺栓和销轴,导致门吊失稳、倒塌,是事故发生的直接原因;在门吊拆卸过程中,机运处负责人、安全员、班长虽然都在现场,但没有及时发现在缆风绳未拉好,两台吊车均未挂钩的情况下,即拆除门吊连接螺栓和销轴,等于无人监护,导致钳工作业人员将螺栓基本拆完,最后造成门吊失稳、倒塌。因此,现场失去安全监督也是造成此次事故的主要原因;缆风绳布置、履带吊吊点道木绑扎、电缆拆除及螺栓拆除等多项工作在同一时间内交叉进行,现场作业人员较多,也是造成此次事故伤亡人员较多的主要原因。

六2005年1月17日,西北电建第四工程公司在江苏常州发电有限公司2×60万千瓦机组烟囱提升系统拆除项目作业时,由于发生箍圈自烟囱顶部坠落,造成6人死亡、1人重伤、1人轻伤的重大人身事故。

事故经过: 2005年1月13日,西北电建第四工程公司开始拆除烟囱提升系统,1月17日9时左右,拆除作业人员由项目部副经理文梁安排继续进行拆除作业。人员分为两部分:烟囱顶部9人,烟囱底部4人。至12时左右,开始着手拆除烟囱中心鼓圈的准备工作。在鼓圈完全由两根起重钢丝绳受力吊起后,静止5分钟,施工人员观察卷扬机和鼓圈无异常情况,6名拆除人员在鼓圈内同时松放6个倒链并脱钩,此时鼓圈出现晃动现象,为保持鼓圈平稳,在鼓圈内拆除人员喊点落,上部机械操作人员即点动下降按钮,但点动停止按钮时操作无效,鼓圈仍下滑,操作人员立即按动紧急按钮,但鼓圈仍高速下滑,同时卷扬机齿轮箱发出异常响声并随即爆裂,齿轮轴断裂,造成卷扬机损坏,飞出碎片将卷扬机旁1名监护人员击伤,在鼓圈上的6名拆除人员随喜鼓圈同时从220米高处坠落至地,6人经送医院抢救无效于当天20时45分止先后死亡。

事故原因:2JKC-5电动控制卷扬机齿轮轴材质存在多处缺陷,机械强度不够,影响其刚度,在一定因素触发下,易发生断裂,是造成这起事故的直接原因,也是主要原因;在中心鼓圈拆除过程中,拆除人员未完全按拆除作业指导书要求进行,在事故发生时,卷扬机瞬间承受的最大牵引力已略大于卷扬机额定的最大拉力,也是造成该事故发生的重要原因;拆除作业指导书对卷扬机的偶然性安全系统估计不足,安全教育存在不足,是导致此起事故发生的间接原因。

七、2005年5月30日,安康供电局送电处组织复转军人在模拟110kV架空线路进行耐张串出线更换防振锤实习培训过程中,发生一起实习人员从12米高处坠落至地面的人身重伤事故。

事故经过:2005年2月,安康供电局送电处根据青工培训计划,对朱×(男,24岁,2003年2月复员安置安康供电局,在咸阳电力工业学校学习期满后于今年2月年进行生产实习)等5名复转军人进行电力生产相关技能的培训。4月11日至5月19日完成安规、登杆等基础培训,5月20日至6月30日进行高空作业培训。5月30日,按照培训计划由送电处职工张×等3人组织朱×等5人在安康供电局家属院内培训用的模拟线路上进行更换防振锤培训。在做好登塔前的安全检查及安全交底后,张×登塔作为高空监护人,实习人员轮流出线。9时8分,朱×按规定系好安全带,并将后备保险绳挂在铁塔横担上后,出线至防振锤安装位置。当返回铁塔行进到线路侧第一至第二片瓷瓶之间时,由于瓷瓶转动,身体失去平衡,翻落至导线下。朱×多次试图努力向上翻起,均未成功。在塔上监护人的协助下,将其拉至靠横担侧的第一至第二片瓷瓶之间。朱×双手抓住横担,在塔上监护人的协助下,试图再次向横担上攀爬,未能成功。此时,朱×由于体力不支身体逐渐向下滑落,身体重量完全由安全带承担,安全带卡在胸部,致使呼吸受阻。当朱×再次伸出双手试图抓住横担的瞬间,安全带突然从上肢滑脱,从12米高处坠落至地面。造成朱×双腿股骨骨折、右腿髌骨骨折、左臂肱骨骨折的人身重伤事故。

八、2005年5月21日,渭南供电局在进行110kV高韦Ⅱ线停电检修工作恢复送电时,发生一起由于接地刀闸拉杆与拐臂焊接处在操作中断裂,导致接地刀闸未与主设备触头完全断开的情况下,带地刀闸送电的恶性误操作事故。

事故经过:5月21日,渭南供电局按照检修计划,安排110kV高韦Ⅱ线路开关、电流互感器、耦合电容器、线路保护及线刀闸进行检修、预试工作。16时43分工作结束,渭南地调调度员首先调令高明变电站拆除了110kV高韦Ⅱ线路接地线。16时45分,又调令110kV韦庄变电站:“韦高Ⅱ线由检修转冷备用,即拆除1140韦高Ⅱ线路接地线”。值班负责人邓××接令后,即命令值班员贾××、张××进行操作,贾为监护人,张为操作人,两人按照填写好的操作票在模拟屏上模拟操作后,16时48分开始进行实际操作,在现场操作中,贾帮助扳闭锁钥匙,张进行操作。16时52分操作完毕,即报告值长汇报调度员调令执行完毕。17时23分,高明变按照调令合上1140高韦Ⅱ线开关向线路送电时,高韦Ⅱ线手合加速保护动作,开关跳闸。与此同时,韦庄变电站值班负责人邓××在控制室听到室外有异常响声,随即进行设备检查,发现110kV韦高Ⅱ线地刀闸未拉开,拉杆与拐臂的焊接处断开,造成110kV高韦Ⅱ线带地刀闸送电恶性误操作事故。

九、2005年12月21日,咸阳供电局330kV沣河变值班员在拉开110kV沣机开关线侧地刀闸操作过程中,误将沣机线地刀闸合上,造成沣机线带电合接地刀的恶性误操作事故。

事故经过:12月21日,咸阳供电局亨通公司进行330kV沣河变110kV扩建Ⅱ母母线引流线搭接工作。由于110kV沣机线开关与工作点安全距离不够,故将110kV沣机线由Ⅱ母运行倒至旁母运行,沣机开关转检修。11时50分,母线搭接工作结束。13时26分,咸阳地调下令将沣机开关检修转运行,旁母运行转冷备用。沣河变操作人孙××,监护人陈×和第二监护人李××在填写完操作票后,在进行模拟操作中防误 闭锁系统出现故障,模拟信息无法传输到电脑钥匙,李××经站长同意并登记后,取出解锁钥匙到现场进行操作。13时58分,在执行操作票第一项操作“拉开112577沣机开关线侧地刀闸”时,误将同一构架水泥支柱的112567沣机线地刀闸五防锁具解锁,该地刀闸在合闸途中对地放电,造成沣机线短路接地,旁路开关保护接地I段、零序I段动作跳闸,重合失败。沣河变2号主变三侧开关跳闸(保护装置显示冷却器故障跳闸),事故未造成对外停电。

十、2006年3月29日西安供电局高处坠落人身重伤事故

事故经过和原因:3月29日,因朱宏路迁建将10kV地一线#24-

43、地八线#18-#36(同杆共架)架空线路落地改电缆,西安供电局亮丽电缆公司安排电缆运行七班梁××担任第一小组负责人,小组成员分别是白××、刘××(男,35岁,1993年1月进局)、工作负责人常×现场又临时指定寇××作为#18杆塔作业的专责监护人。该小组当天工作任务为10kV地一#24杆和地八线#18杆(同杆共架)两根电缆终端杆户外头吊装、搭接引线。当时杆上作业人员为刘××、梁××,现场监护人为寇××。11时25分,当杆上东侧10kV地一线电缆吊装工作结束后,刘××下至杆子东侧第二层爬梯解开腰绳,在转向西侧地八线工作,准备固定10kV地八线上层第一级电缆抱箍时,换位转移过程中,脚未踩稳,手未抓牢发生从距地约6米高空坠落,构成人身重伤事故。

十一、2006年 6月29日,西安供电局330kV南郊变电站330Kv I母YH C相二次空开跳闸,A、B相电压通过二次负载引起C相二次电压异常,造成#

2、#3主变压器过励磁保护保护动作,各侧开关跳闸。事故前运行方式:330kVⅠ、Ⅱ母运行、330kV南柞Ⅰ、南柞Ⅱ、南寨Ⅰ、南寨Ⅱ、南东Ⅰ线运行,330kV 1、2、3号主变并列运行。3330、3331开关在检修状态(3822南罗线路保护更换)。330kV 1、2、3号主变共带负荷47万kW。

事故经过:16时24分,主控室后台机打出2、3号主变PST高后备保护PT断线;16时43分,330kV南郊变电站2、3号主变压器过励磁保护动作,2号主变3340、3341、1102及3号主变3303、1103、3503开关跳闸。经检查: 330kV Ⅰ母YH C相快速空开跳闸,一次系统电压正常,确认为二次设备异常造成2、3号主变压器过励磁保护动作。经处理于17:01恢复#

2、#3主变压器运行。故障期间,#1主变带负荷38万kW,西安南郊地区稳控装置动作,切负荷9.4万kW,损失电量约3.76万KWh。

事故原因:330kV I母YH C相二次空开短路跳闸,C相二次电压缺相,由于二次电压回路有缺陷,A、B相电压通过二次回路影响C相二次电压,引起C相二次电压异常,最大值达91.7伏左右,达到2、3号主变过激磁保护动作值,引起2、3号主变过激磁保护动作,相关开关跳闸。

十二、甘肃徽县电力局发生一起农电工高处坠落死亡事故

2006年4月10日徽县电力局麻沿供电所在0.4kV农网改造施工过程中,发生一起农电工高处坠落死亡事故。

甘肃陇南供电公司代管徽县电力局麻沿供电所承担对所辖杜河台区进行0.4kV农网改造施工,该工程计划施工时间为3月26日至4月15日。麻沿供电所在开工前办理了开工报告、三项措施审批手续和电力 6 线路第一种工作票(工作票编号为06-03-01),工作票签发人杨××,工作许可人柴××,工作负责人锁××(死者,男,49岁,系徽县电力局农电工)。

2006年4月10日,工作负责人锁××率领工作班成员李××、兰××等共有5人进行放线、紧线工作。当日14时左右,在李××监护下锁××准备登上姚坪干线06号(10m耐张杆)工作,当锁××登杆到离地面6m时,在系安全带换手过程中脱手(双手离开电杆),坠落地面,背部先着地,随后头部着地,安全帽后沿破损,鼻孔出血,当时伤者尚有意识。

其他工作人员立即进行了现场抢救,并联系出租车,因事故地点距徽县麻沿镇约14公里,且交通不便,伤者约1小时后被送往麻沿镇一诊所紧急处理。随后大夫随车向徽县县城护送,同时向徽县人民医院120急救中心联系急救车。伤者到达徽县江洛镇时人已病危,随即送到江洛医院抢救,终因伤势过重于16时30分左右抢救无效死亡。

十三、甘肃白银供电公司靖远分公司发生一起农电人身触电死亡事故

2006年4月17日甘肃白银供电公司靖远分公司发生一起农电急修人员人身触电死亡事故。现将本次事故情况通报如下:

4月17日22:36分,甘肃省电力公司白银供电公司所属农电企业靖远分公司总值班高××接到电话,告知靖远县中医院和汽车站附近停电。22:38分通知配电班班长薛××县中医院、汽车站等地无电需急修,接到通知后薛××与贾××(死者,男、33岁,配电班成员)立即准备急修。23:05分乘坐驾驶员陈×驾驶的微型客货车前去抢修,于23:12分到达西滩变614七里沙河线主线5#杆柱上油开关下。薛××、贾××同时检查油开关在分闸位置,薛××安排贾××试送5#油开关未成功。试送的同时薛××发现6#杆两侧导线摆动较大,薛××、贾××和陈×到6#杆下(10米加高1.5米)。薛××安排贾××登杆检查6#杆绝缘子有无击穿破裂情况,自己去检查7#杆,检查完7#杆回到6#杆时,贾××登杆到距地面8米处正在系安全带。系好安全带后,贾××打亮手电,察看A、B相针式瓷瓶均完好,在检查C相针式瓷瓶时右手误抓C相导线触电,并被安全带悬挂在杆塔上。23:19分薛××电话通知总值班高××:贾××在登杆检查西滩变614七里沙河线6#杆时触电并悬挂在杆上。23:21分薛××电话通知靖远县人民医院120急救中心:在西滩变电站旁边有人触电需尽快急救。23:25分薛××与配电班何××、王××到现场 救人。约在4月18日0:20分左右将人救下,由靖远县人民医院120急救中心护理人员在急救车上进行人工呼吸并送往医院。0:30分左右到达靖远县人民医院,于0:40分经抢救无效死亡。

事故发生后安排对西滩变614七里沙河线全线查找故障点。发现在西滩变614七里沙河线33#杆T接的会州宾馆支线2#-3#杆边相导线烧断后搭在220V低压路灯线上,T接在会州宾馆支线2#杆的靖远二中支线T接点至2#杆中相架空绝缘导线断落地面。初步判断造成事故的直接原因是220V低压路灯线反送电到高压线路造成线路带电。

十四、湖南省电力公司“1.26”人身死亡事故

2007年1月26日,衡阳电业局高压检修管理所带电班职工王彤(男,33岁)在110kV酃牵I线衡北支线停电检修作业中,误登平行带电的110kV三酃线路#35杆,触电身亡。现就有关情况通报如下。

一、事故经过

因配合武广高速铁路的施工,衡阳电业局计划元月 24日-27日,对110kV酃牵I线全线停电,由衡阳电业局高压检修管理所(设备检修主人)进行110kV酃牵I线16#-

1、16#-

2、90#杆塔搬迁更换工作,同时对酃牵I线1#-118#杆及110kV酃牵I线衡北支线1#-44#杆登检及瓷瓶清扫工作。酃牵I线1#-118#杆及110kV酃牵I线衡北支线1#-44#杆工作分成三个大组进行,分别由高检所线路一、二和带电班负责,经分工,带电班工作组负责衡北支线1#-44#杆停电登杆检查工作。元月24日各工作班,在挂好接地线,作好有关安全措施后开始工作。元月26日带电班的工作,又分成4个工作小组,其中工作负责人莫运军和作业班成员王彤一组负责酃牵I线衡北支线31#-33#杆登检及瓷瓶清扫工作,大约在11:30左右,莫运军和王彤误走到平行的带电110kV三酃线#35杆下(原杆号为:酃牵II衡北支线#32杆),在都未认真核对线路名称、杆牌的情况下,王彤误登该带电的线路杆塔,在进行工作时,造成触电,并起弧着火,安全带烧断从约23米高处坠落地面当即死亡。

二、事故原因

(一)事故直接原因

1.工作监护人严重失职。莫运军是该小组的工作负责人(工作监护人),上杆前没有向王交代安全事项,没有和王共同核对线路杆号名称,完全没有履行监护人的职责,严重违反了“安规”(线路部份)2.5.1、2.5.2的规定。

2.死者王彤安全意识淡薄,自我防护意识差,上杆前未认真核对杆号与线路名称,盲目上杆工作,严重违反了“安规”(线路部份)5.2.4第三款的规定。

3.运行杆号标识混乱。110kV三酃线为3年前由110kV酃牵II线衡北支线改运行编号形成,事故杆塔三酃线35#杆上原“酃牵II线衡北支线32#”杆号标识未彻底清除,目前仍十分醒目,与“三酃线35#”编号标识同时存在,且杆根附近生长较多低矮灌木杂草,影响杆号辨识。

(二)事故间接原因

1.检修人员不熟悉检修现场。衡阳局高检所带电班第四组工作人员不熟悉检修线路杆塔具体位置和进场路径,且工作前未进行现场勘查,工区也未安排运行人员带路,是导致工作人员走错杆位的间接原因;

2.施工组织措施不完善。本次酃牵I线杆塔改造和线路登杆检修工作为衡阳电业局春节前两大检修任务之一,公司管理层对工作的组织协调不力,管理不到位。工区主要管理人员忽视线路常规检修的工作组织和施工方案安排;

3.现场安全管理措施的有效性和针对性不强。作业工作任务单不能有效覆盖每个工作组的多日连续工作,班组每日复工前安全交底不认真。班组作业指导书针对性不强,危险点分析过于笼统,缺少危险点特别是近距离平行带电线路的具体预防控制措施。工作组检修工艺卡与班组作业指导书脱节,只明确检修工 艺质量控制要求,缺少对登杆前检查核对杆号的要求和步骤,对登杆检修全过程的作业行为未能有效控制;

4.线路巡线小道及通道维护不到位,导致小道为杂草灌木掩盖,难以找到,且通行困难,给线路巡视及检修人员到达杆位带来很大不便。

三、暴露的问题

1.干部和员工有明显的松懈麻痹情绪。衡阳电业局在保持了20年无人身伤亡事故记录、2006年安全生产情况良好的情况下,干部和职工存在明显的松懈和麻痹情绪。省公司在“7.4”事故后出台的一系列安全工作规定和要求以及省公司2007年元月6日安全工作会议精神未能及时认真贯彻落实,对省公司“安全生产年”活动部署还没有传达到班组,还没有提出具体实施措施,安全生产管理松懈、粗放,大型工作组织措施不落实;

2.生产管理存在明显漏洞。线路杆号标识混乱,线路巡视通道和线路走廊清障不及时、不彻底,存在明显的管理违章和装置性违章;

3.现场标准化作业管理不认真。作业指导书实用性、可操作性不强,危险点分析和预防措施不足,不能有效控制多工作组作业时人员的工作行为;作业指导书培训不够,班组人员不能全面掌握作业程序和要求;作业指导书现场应用存在表面化、形式化现象,未能有效发挥保证作业安全、控制作业质量的作用;

4.班组基础管理薄弱。班组规章制度未能进行及时有效的梳理,班组安全活动流于形式;公司领导和工区领导不能经常参加基层班组安全活动,不了解班组和现场安全生产状况;

5.反违章工作未能有效落实。安全教育培训力度不够,效果不明显,一些员工安全意识仍然十分淡薄;在省公司反违章的高压态势下,行为性违章得到一定程度的遏制,但管理型、装置型违章仍然较多,违章问题仍比较突出,反违章活动组织和开展效果不明显;

6.现场勘察制度执行存在薄弱环节。本次工作现场较为复杂,有3条平行的110千伏线路,分别为“110kV酃牵I线”、“110kV三酃线”、“110kV茶酃线”,且距离都不远,容易发生误登杆塔,但开工前工作负责人和工作票签发人并未对现场进行认真勘察,以致没有提出针对性很强的防止误登杆塔的措施;

7.对《电业安全工作规程》等工作票制度理解有偏差。本次作业中多个班组共用一张工作票,而每个班组又再细分多个工作小组,导致部分工作小组实际处于无分工作任务单工作状态。

四、防范措施

1.为深刻吸取“1.26”触电人身死亡事故教训,使每位职工真正从心灵上受到震撼,在自我剖析中受到教育,公司决定从2月1日-15日围绕“三问一保”(问安全生产要不要严抓严管;问保安全生产应不应有压力;问电力员工该不该受到约束;确保安全年活动深入开展,取得实效),在系统各单位立即开展安全大讨论,在此期间除对威胁安全的设备必须检修外,其他正常的检修施工在春节之前全部停下来。同时要求做到“三个保证”:一是保证时间,必须保证讨论时间不低于7天;二是保证人员,必须保证所有人员都参加讨论;三是保证效果,要深刻剖析事故,认真吸取教训,每个人都要针对此次事故及当前安全生产形势写一篇心得体会,字数大约600字,并签订不违章承诺书。

2.加强教育培训工作。配合省公司“三问以保”大讨论,强化教育培训工作。首先是要加强班长的教育培训,提高班长的安全意识和管理素质,让他们能自觉执行《电业安全工作规程》和有关安全管理的规定,真正当好带头人;其次是要加强班级工作人员的责任心和安全意识的培训,重点做好“两票”执行、安全措施设置、正确的工作安排、作业危险点分析、标准化作业、26种严重违章行为的界定等方面的培训工作,让作业人员知道该做什么,不该做什么,怎么做。通过培训,让他们真正懂得遵章守纪的重要性,树立正确的安全意识观念,保命意识,做到三不伤害。

3.对重要检修作业过程严格执行录音制度。各单位必须严格按省公司2007年安全生产工作会议要求,建立录音制度,对重要生产检修过程如站队三交、现场核对、关键危险点交底等严格执行该制度(如此次事故中因存在平行线路登杆前的确认过程等)。各单位必须严格执行,在3月底前将录音设备及时配备到位,并建立定期检查评价制度。

4.现场作业严格执行 “三个必须”:一是必须保证危险点分析控制措施100%到位,以后作业中所有的危险点分析控制措施要落实到具体的责任人;二是必须建立作业现场的提醒制度,各类检修和操作等作业都要有人提醒。省公司层面每天由生产技术部负责全省范围内所有倒闸操作的提醒,安监部负责所有检修作业的提醒,具体是每天通过电话或短信提醒有工作任务单位的主管副职,要其作好有关安全生产工作; 三是必须认真执行安全理念宣读制度,所有工作开工前都要集体宣读“遵章守纪,拒绝违章,从我做起,确保安全”的安全理念,做到自我约束。

5.加强线路生产管理工作:一是线路的标准化作业要认真研究,线路标准化作业指导书中,第一必须是核对好线路名称和杆塔号;二是变电站和线路命名要做全面清理,要按照省公司要求进行规范,进行更改;三是编杆塔号要正确、清晰、要唯

一、要醒目,作废的要及时清除;第四要对巡线道进行清理,进行砍伐,要确保巡线人员达到杆塔现场;第五杆塔的接地装置,每一级杆塔接地装置要醒目。

6.建立严格的验电制度。今后线路所有停电检修作业,作业前必须确认线路名称、杆号,并验电,确认无电后,方可开始工作。

7.线路专业运行和检修分开的单位,必须立即合并。原则上不允许再出现线路运检分离的情况。

8.要进一步完善标准化作业指导书(卡)。标准化作业指导书(卡)必须与《安规》的要求结合起来,把每天作业必须实施的保证安全的组织、技术措施和危险点分析重点控制措施有机的结合起来,作为标准化作业指导书的程序,做到即保安全又保质量。

五、事故定性及处理意见

1.衡阳电业局“1.26”人身死亡事故,按《电业生产事故调查规程》定为电力生产人身死亡事故,中断衡阳电业局局安全记录;

2.根据《湖南省电力公司电力安全预警实施细则》,对衡阳电业局实行一级安全预警管理一年。

十五、“5.11”10kVII段YH故障导致工作人员轻伤的事故

5月11日西安供电局调通所保护二班在处理110kV盐张变10kVII段YH二次电压不平衡问题时,10KVII段YH A相绝缘不良击穿,熔断器爆炸,飞弧引起A、B相短路,紧接着发展为10KV母线三相短路,致使现场工作人员(五人)受到烟雾及弧光的熏燎,导致人身轻伤(伤势认定以医院最终诊断为准)。

一、事故经过

1、事故前运行方式:

110kV盐张变由330kV草滩变供电,1、2号主变压器并列运行,带10kV I、II段母线各馈路负荷,211母联开关运行,10KVI段YH运行,10KVII段YH检修。

2、工作安排原因:

5月10日10kV II段YH新更换投运,投运后二次电压不平衡(A:156V、B:96V、C:60V),10kV II段YH转冷备用,5月11日安排II段YH检查消缺。

3、事故经过:

14:10分10KVII段YH冷备用转检修; 14:15分许可调通所保护二班张XX工作;

保护班工作人员经现场停电对二次回路接线检查无异常后,为进一步查明原因需对10KVII段YH进行带电测量,判断是否由于YH本身原因引起,要求将10KVII段YH插车(刀闸)推入运行位置,带电测量YH二次电压;

14:29分变电站值班员王XX、梁XX,拆除10KVII段YH两侧地线,将10KVII段YH插车进车,保护人员开始测量YH二次电压;(值班员梁XX回到主控室,王XX留在工作现场配合)

14:38分保护班人员正在测试过程中,10KVII段YH A相绝缘不良击穿,熔断器爆炸,飞弧引起A、B相短路,紧接着发展为10KV母线三相短路,致使现场工作人员(到位干部黄XX,保护班张XX、靳X、张XX及值班员王XX共五人)受到烟雾及弧光的熏燎;同时2号主变后备保护动作,10KV母联211开关及2 号主变低压侧102开关跳闸,10KVII段母线失压。经现场检查,10KVII段YH A、B相有裂纹,高压侧三相保险爆炸,BLQ计数器爆炸;

受伤人员随即送往医院,诊断为轻伤,目前在医院进行治疗。

二、事故原因分析 1、10KVII段YH(LDZX9-10,2007年4月出厂)内部绝缘不良击穿,是事故发生的主要原因;

2、消弧线圈未投时,熔断器(0.5A)安装没有采取相间绝缘隔离措施,在弧光接地及过电压情况下引起相间短路,是事故发生的直接原因;

3、技术管理人员对设备故障没有进行全面分析,没能分析出电压不平衡的真正原因,安排保护人员进行带电电压测量,是事故发生的管理原因。

三、暴露问题

1、对新安装的YH试验结果分析不到位。4月28日在新YH到货后西安局试验班对其进行了试验,其他试验数据合格,但是发现B相YH感应耐压数值偏大(109V/3min,3.1A 虽在合格范围内),针对这一问题未引起高度重视,未进行深入分析,造成该设备在5月10日投运带电后发热,缺陷进一步发展从而引发了本次事故;

2、对消弧线圈的运行管理重视不够。盐张变10kV系统长期存在过电压,电容电流达84A,两台消弧线圈补偿容量2X600KVA,因故障未投入,未引起高度重视,管理存在漏洞;

3、现场作业人员未按规定使用工作票,图省事使用了事故抢修单,现场危险点分析不全面。

四、防范措施

1、各单位要认真贯彻落实国家电网公司、省公司“关于开展反违章、除隐患、百日安全活动”的要求,强化各级实安全生产岗位职责,严格执行安全生产“五同时”,落实安全工作“三个百分之百”的要求,扎实做好“两消灭”,实现全方位、全过程的生产安全;

2、加强设备缺陷的管理与综合分析,对设备缺陷情况做出准确评估,根据评估结果合理安排检修人员,确定缺陷处理方法,并对现场工作存在的危险点进行深入的分析并采取充分的防范措施,制定现场标准化作业卡,规范现场人员作业行为;

3、严格检修和消缺计划管理,严格执行“两票三制”,防止因怕麻烦、图省事,不规范的使用事故抢修单,应严格事故抢修单的使用和审核;

4、进一步加强入网设备验收把关,对于存在缺陷的新安装设备坚决不能投入运行,同时加强技术监督工作,对设备试验中的异常数据一定要加强技术分析;

十六、天津市宁河供电有限公司“6.10”高摔人身死亡事故通报

2006年6月10日上午,天津市宁河供电有限公司变电管理所检修人员在35kV任凤变电站进行35kV312-2刀闸消缺工作,运行人员在巡视设备时发现311开关及311-4刀闸接头过热。与调度联系后,操作人员将311开关及311-4刀闸由运行转检修。因312-2刀闸消缺工作未办理工作终结手续,311开关及311-4刀闸的消缺工作未开具工作票。操作队队长吕××安排靳××(死者,31岁,1997年参加工作,变电值班员)和其一起对311开关粘贴试温蜡片。靳××在吕××去拿试温蜡片时,独自登梯高2米的人字梯,身体失稳,从1米多高处跌落,安全帽脱落,右后脑撞击开关基础右角处,导致脑颅损伤并伴有大量失血死亡。

一、事故暴露的问题

(一)现场管理混乱。生产现场管理不严,基本的安全工作要求落实不到位,值班人员不按规定着装、不按规定系好安全帽下颚带。

(二)违章指挥。在仅完成安全措施的布置、检修人员还未开具工作票、许可人对工作未许可的情况下,操作队队长吕××违章指挥在35kV设备上粘贴试温蜡片。

(三)制度执行不到位。为防止高处坠落,在农电检修、施工现场“三防十要”反事故措施中明确规定“梯子登高要有专人扶守,必须采取防滑、限高措施”,靳××在无人监护、无人扶守梯子的情况下,自行登梯,造成高处摔跌。

二、对有关责任人员的处理情况

事故发生后,天津电力公司组织进行了调查、分析。6月19日,天津农电管理公司和安全监察部负责人到国家电网公司进行了“说清楚”专题汇报,并提出了对相关责任人员的处理意见。6月23日,天津农电管理公司负责人到农电部就6.10事故的有关事项再次进行了汇报。

给予操作队队长吕××降级处分,给予变电管理所所长降级处分,给予潘庄供电营业所党支部书记行政记过处分,给予安监科科长、生技科长、变电管理所安全员行政记过处分,给予宁河供电有限公司主管安全副总经理行政记大过处分。宁河供电有限公司总经理给予行政记过处分。

三、认真吸取事故教训,狠抓工作落实

(一)规范现场作业行为。进入作业现场,工作负责人要全面检查并确认员工系好安全帽和正确着装;要严肃工作许可手续的规范履行,禁止无票、超前、超范围工作行为;进行梯子登高作业,必须始终有专人现场监护、扶守,并采取防滑、限高措施。

(二)狠抓现场作业的安全督查。要纠正放松简单作业、小型作业等现场安全督查的错误思想,紧盯每一个检修、施工作业现场,督查工作票签发人、工作负责人、工作许可人、安全员等关键岗位人员的履职情况,督查安全规程的执行和农电检修、施工现场“三防十要”反事故措施的落实情况,及时查处和纠正作业现场的违章行为。

(三)提高现场作业的安全技能。围绕安全规程的贯彻执行,重点抓农电检修、施工现场“三防十要”反事故措施的现场落实,要采取理论学习和实际演练相结合的方法,使员工在牢固掌握的同时,提高在实际工作中的应用能力和执行水平,有效防止高空坠落伤害事故的发生。

当前,正值迎峰度夏,防汛抗旱,检修施工任务繁重,人员作业频繁,农电安全生产也进入事故易发 12 期,为做好近期的安全工作,特提出以下要求。

(一)严格管理,严格考核。各单位要坚持全面、全员、全方位、全过程的安全管理,合理安排工作,合理调配人员,确保生产现场安全管理不失去控制、不出现真空、不降低执行标准。要深入开展“创建无违章个人,无违章供电所(班组)”活动,推行标准化作业,杜绝违章行为,加大考核力度,严格责任追究,促使员工形成严谨、规范的工作作风,增强遵章守纪的安全意识和执行能力。

(二)紧盯现场,加强督查。各单位要结合目前作业任务重、涉及面广、参与人员多、气温高等生产特点,合理安排、全面把握每一个检修、施工现场的安全管理和监督。要增加现场督查力量,提高现场督查水平,抓住安全生产关键岗位人员的现场履职,抓住安全规程的现场执行和农电检修、施工现场“三防十要”反事故措施的现场落实,使安全督查工作真正取得实效。

(三)扭住关键,狠抓落实。各单位要根据近期电网负荷重、工作任务多、保电压力大等安全生产特点,结合农电检修、施工现场安全大检查情况,通过开展安全性评价工作,全面梳理、认真分析安全生产和管理中存在的问题,找出影响安全生产的关键环节和主要控制点,提出超前防范措施,强化员工的安全意识和技能培训,提高员工在实际工作中对安全规定、防范措施的应用能力和执行水平。

十七、330千伏硝兰Ⅰ回改线施工造成倒塔事故的通报

2007年3月25日,由青海送变电工程公司负责施工,智鑫监理公司监理的青海330千伏硝兰Ⅰ回线路改接新建330千伏曹家堡变改线工程,发生一起在落线施工中因方案不完善引起3基铁塔倒塔的事故。现将有关情况通报如下。

一、事故简要经过

按照工程计划,需要将现330千伏硝兰Ⅰ回线路7#~10#铁塔之间的导地线拆除,改接在新建的330千伏曹家堡变的曹兰出线上。

3月25日,施工单位按照要求做好了硝兰I回线停电的安全措施后,在10#耐张塔大号侧进行改线施工。施工方案是在11#塔上采取过轮临锚的方法将大号侧导地线临时固定,松10#-11#间的导地线改接在新立的曹兰5#塔上(施工平面布置图见附件)。在落下10#~11#档中线(B相)到地面后,观测11#铁塔无异常情况后开始落右边线(A相),下午13点30分左右,右边线落下到离挂线点约2米左右时,受地形限制,临时拉线对地夹角过大,11#铁塔承受的垂直荷载超过了设计值,突然晃动随即瞬间扭转倾倒,随后12#、13#铁塔也倾倒,扭曲方向为面向线路前进方向右侧。造成硝兰I回11#、12#、13#铁塔倾倒报废,三相导线(型号为LGJQ-400)在三基塔位线夹处有不同程度的损坏,部分金具、绝缘子损坏。

二、暴露的问题

近年来,西北电网曾先后发生过多起因自然灾害引发的倒杆塔事故,而在施工过程中造成多级杆塔倾倒事故是第一次。这起事故很有典型性,暴露出以下问题: 1.项目安委会的作用没有发挥,对改建、扩建现场工作的安全重视不够,现场安全责任制落实不到位。项目安委会没有对整个工程的安全管理起到指导和协调作用,仅关注了整站建设期的安全管理,忽视了在停电过渡期间的安全,没有按照“进度服从安全”的原则统筹安排工作计划,特别是对比较危险的施工环节、存在交叉作业地点的安全措施等没有召开专门的协调会议进行交底,出现了管理上的空白点。2.施工单位的施工方案没有根据现场的情况制定,为追求进度,凭经验施工。本次施工,按照现场的具体条件,正确的施工方案应该是将直线塔导地线线夹拆除,悬挂放线滑车,采用松应力的方法松线。施工单位在编制方案时,首先没有仔细踏勘现场,对11#塔周围的环境如后侧大角度的斜坡、11#-12#的大档距、铁塔锈蚀等情况了解不深入;其次对所采取的施工方法没有结合现场实际进行受力分析,没有进行必要的应力计算和校核,仅凭以往的施工经验,编制的施工方案完全不能满足现场的条件。

3.施工单位在安全管理、技术管理上存在漏洞,方案审查流于形式,未能及时发现施工方法存在的重大安全隐患。针对施工的方案实用性不强,危险源辨识不深入,重要危险点的控制措施不具体,现场技术力量不够,人员的安全责任意识差,在方案编制、审批、安全交底等环节上形式主义严重,盲目服从,把关不严,没有人指出其存在的隐患。

4.监理单位没有履行安全控制的职能。现场监理人员技术素质不高,未能审查出施工方案的缺陷,对于所采取的不当施工方法没有及时制止。

十八、浙江宁波电业局“3.3”事故情况报告

一、事故简要经过

2006年3月3日,浙江宁波电业局220kV新乐变电站发生一起工程外包单位油漆工误入带电间隔造成110kV母线停电和人员灼伤事故。3月3日的工作中,其中一项为潘花乐1230正母闸刀油漆、新中1377正母闸刀油漆,由外包单位奉化实兴电气安装公司(民营企业)承担。工作许可后,工作负责人对两名油漆工(系外包单位雇佣的油漆工)进行有关安全措施交底并在履行相关手续后,开始油漆工作。

下午13时30分左右,完成了潘花乐1230正母闸刀油漆工作后,工作监护人朱××发现潘花乐1230正母闸刀垂直拉杆拐臂处油漆未到位,要求油漆工负责人汪××在新中1377正母闸刀油漆工作完成后对潘花乐1230正母闸刀垂直拉杆拐臂处进行补漆。下午14时,工作监护人朱××因要商量第二天的工作,通知油漆工负责人汪××暂停工作,然后离开作业现场。而油漆工负责人汪××、油漆工毛××为赶进度,未执行暂停工作命令,擅自进行工作,在进行补漆时跑错间隔,攀爬到与潘花乐1230相邻的潘荷新1229间隔的正母闸刀上,当攀爬到距地面2米左右时,潘荷新1229正母闸刀A相对油漆工毛××放电,油漆工被电弧灼伤,顺梯子滑落。

14时05分110kV母差保护动作,跳开110kV副母线上所有开关,造成由新乐变供电的3个110kV变电站失电,损失负荷12.2万千瓦(占宁波地区负荷的3.4%)。14时50分恢复全部停电负荷。

伤者立即被送往当地医院治疗,目前伤情稳定,无生命危险。

二、事故原因初步分析

1.油漆工毛××安全意识淡薄,不遵守现场作业的各项安全规程、规定,不听从工作监护人命令,擅自工作,误入带电间隔,是发生本起事故的主要原因。

2.工作监护人朱××监护工作不到位,在油漆工作未全部完成的情况下,去做其它与监护工作无关的事情,将两个油漆工滞留在带电设备的现场,造成失去监护,是发生本起事故的直接原因。

3.施工单位对作业人员安全教育不全面、不到位,现场管理不严格,是导致本起事故发生的另一重要原因。

三、防范措施

1.进一步加强对外包队伍的资质审查,特别要加强对外包队伍作业负责人的能力审查;严把民工、外包工、临时工作业人员进场的“准入关”。

2.加强对外包作业人员安全意识教育,特别是对在带电设备附近、高处作业、起重作业等高风险作业场所的民工、外包工、临时工作业人员,要认真进行安全教育,经严格考试合格后,方能参加相关作业,以进一步提高该类作业人员的自我保护意识和自我保护能力。

3.各作业现场工作负责人(监护人)必须切实负起安全责任,加强作业现场的安全监督与管理,特别是要加强对民工、外包工、临时工的监督、指导,确保工作全过程在有效监护下进行,防止该类作业人员在失去监护的情况下进入或滞留在危险作业场所。坚决制止以包代管的情况发生。

4.各级调度部门对母线、母差、主变、主干线路等重要输变电设施的检修工作,必须认真、细致、全面地做好危险点分析和预控工作,科学合理安排系统运行方式,落实各项反事故预案,防止电网大面积停电事故的发生。

5.各检修单位在作业现场必须认真执行各项现场安全管理规程、规定和制度,严格遵守作业规范,特别是对母线、母差、主变、线路高空作业等检修工作的安全措施必须做到细致、严密、到位,防止各类人身和设备事故的发生。各级运行人员要严格执行“两票三制”和“六要八步”操作规范,防止各类误操作事故的发生。

十九、宝鸡供电局发生一起高空坠落人身伤亡事故

2007年12月9日宝鸡供电局送电工区带电班在进行110kV段蔡线#86杆加铁头工作,16时40分左右,杆上作业完工,因下横担拉杆包箍突然下滑,致使正在下杆的作业人员杜xx(男,31岁,复转军人,经培训2000年分配到送电工区工作,高级工)从杆上坠落,现场工作人员立即将其送往宝鸡第三陆军医院进行抢救,17时24分到达医院开始抢救。19时30分,杜xx经抢救无效死亡。

一、事故经过

宝鸡供电局2007年12月停电计划安排,110kV蔡家坡改造工程要求12月9日110kV段蔡线停电,送电工区为消除因乡村道路升高引起导线对地距离不够缺陷(#86、#87间对地5.7m),配合进行#86、#87杆加装铁头工作(#86、#87杆三相横担升高1.5m)。送电工区带电班工作负责人乔xx使用编号为2007-12-02的送电线路第一种工作票,带领工作成员史xx、王xx、黄xx、殷xx、刘xx、杜xx六人,10时左右到达现场,工作负责人进行完工作票宣读和两交底并签名,布置完现场安全措施后,首先进行#87杆加铁头工作,14时00分左右,#87杆加装铁头工作完工;随后开始进行86#杆加装铁头工作,工作负责人安排史xx、杜xx杆上操作,其余人做地勤。16时40分左右,#86杆加装铁头杆上作业结束。工作班成员杜xx从下横担下杆时,因下横担拉杆包箍下滑引起下横担下倾,从约13m处坠落至地面。

二、事故原因

经过初步调查:下横担拉杆包箍受力突然下滑是造成本次事故的主要原因,具体原因有待现场进一步分析。

三、采取措施

这起事故暴露出宝鸡供电局在安全管理工作中仍存在有漏洞。为认真吸取事故教训,针对这起事故提出以下要求: 1、12月10日,公司系统停产学习一天,结合西安供电局2006年3月29日高处坠落人身重伤事故一并进行事故原因分析,举一反三,特别是要组织职工对《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)第6.2条高处作业的安全措施进行认真学习,教育职工吸取事故教训,提高风险意识和防范意识,提高自我保护意识和自我保护能力。

2、各生产单位要针对目前特殊的气象特点,充分认识今冬明春恶劣气象和冬季大负荷给电网带来的严峻考验,严明纪律,加强值班,全面强化技术监督和运行维护等工作,组织人员认真开展对重点设备和重点线路的特巡工作,重点做好防冻、防潮、防火、防小动物、防污闪、防雾闪、防覆冰工作。及时发现危及安全生产的隐患性问题,采取有效方法,制定处理方案及措施,做到危急隐患及时处理,一般隐患加强监督,确保电网安全运行。

3、临近年底,基建验收、技改施工现场工作仍很繁重,各单位要坚持“抓生产、保安全”的安全工作理念,严格执行公司有关工作计划管理和到位标准,确保各项工作“可控在控能控”。

4、各基建施工单位要高度重视,加强现场安全监护和检查。严格执行各项安全生产规章制度,杜绝基建群伤群亡事故。在冬季施工中,认真开展施工危险点辨识和预控,落实各项安全技术措施,严格进行全员安全技术交底。要对危险性工作区域采取强制措施,确保作业人员人身安全。特别要加强高空作业人员的监护,杜绝人身事故再次发生。

5、把安全生产“百问百查”活动和隐患排查专项治理行动的要求融入到日常安全生产工作中,问查各种违章现象和设备缺陷,实施综合治理和专项治理,真正做到消灭违章、消灭缺陷,确保人身、电网和设备安全。

二十、安徽蚌埠供电公司220kV凤阳变电站110kV带电合接地闸刀事故

4月8日,安徽蚌埠供电公司220kV凤阳变电站值班员执行调令“凤阳变1lOkV旁路540开关代凤临线545开关运行,545开关由运行转检修”操作。约9时45分,操作到第66项“合上11OkV凤临线54530接地闸刀”时,操作人在5453闸刀线路侧验明验电器完好之后,在5453闸刀开关侧验明三相无电压;此时,监护人手拿电脑钥匙误走到线路侧接地闸刀5450操作把手处,在把电脑钥匙插入锁具时锁环断落,但没有语音提示。监护人误认为操作对位已成功,即令操作人可以操作,操作人随即合上5450接地闸刀,造成1lOkV旁路带电合接地闸刀的误操作事故。

事故原因和暴露的主要问题:一是工作监护人未严格履行监护职责,未认真核对设备双重名称,当锁环断落失效时没有仔细查明原因、重新核对操作设备,而是盲目命令操作。二是操作人和监护人均没有认真执行倒闸操作基本要求,操作人盲目接受监护人错误的操作命令。三是微机闭锁系统日常维护工作不到位,接地闸刀闭锁锁具缺陷没能及时发现并消除。四是未深刻吸取近期公司系统发生的人身伤亡事故、误操作事故教训,有关工作要求和措施落实不到位。

二十一、银川供电局220kV平吉堡变电站110kV带电挂地线事故

2009年3月9日10:33分,宁夏电力公司银川供电局平吉堡变电站发生一起110kV母线带电挂地线事故。

一、110kV母线运行方式

I、II段母线并列运行,一段母线所带13111、13112、13113、13114、13116、13101、13103,13118运行,二段母线带1313115、13102、13119、13120、13122运行,110kV 13140旁路开关热备用。

二、事发经过

当日,银川供电局220kV平吉堡变电站根据月度检修计划对13113吉沙线间隔电流互感器进行更换。当运行人员在进行13113吉沙线断路器由冷备转检修操作时,110kVⅠ段母线差动保护动作,I段母线所带单元13111,13112,13114,13116,13118,13101,13103、13100断路器跳闸。

经检查现场发现110kVI母失压。所带单元共铸线13111,吉连II线13112,吉炼线13114,1号主变13101,吉橡线13116,3号主变13103,母联13100,银牵II回线13118断路器跳闸。

10:47分,110kV I母线恢复运行。

三、事故原因

运行人员在装设13113-1隔离开关断路器侧接地线时,操作人误将接地线捅向13113-1隔离开关母线侧,造成母线引流线对接地线放电,110kV母差保护动作。

事故详情在进一步调查中。

四、有关要求

全年春季检修工作已全面展开,确保安全是保证全年各项工作任务圆满完成的基础。国网系统接连发生两起恶性误操作事故,这起事故再次敲响了安全警钟,反映出部分单位安全管理存在漏洞,人员思想松懈,安全措施不到位,安全教育流于形式。

1.各单位要高度重视,引以为戒,举一反三,进一步落实“12.25”安全生产电视电话会议精神,贯彻《国家电网公司2009年安全工作意见》和《西北电网有限公司2009年安全工作要点》,加强组织领导,落实各级安全责任制,认真开展反违章活动,确保人身、电网、设备的安全。

2.各单位应及早集中精力,抓好各项工作的准备,抓紧人员安全教育培训和安规考试,全面检查机具设备,完善工作计划和措施,提前做好开工准备,为全年安全生产和建设夯实基础。所有作业开工前必须先检查组织技术措施是否健全,安全措施是否到位,人员精力是否集中,确保不发生人身事故和人员责任事故。

二十二、重庆万州供电局梁平供电分局“6.30”农电重大人身伤亡事故

事故经过:2006年6月30日,重庆市电力公司万州供电局梁平供电分局装表计量班、线路检修班在梁平县平山镇兴隆村按照计划进行10kV梁丝线兴隆中街公变低压#4杆T接兴隆一组支线(供兴隆村一组、四组)改造工作。在完成A、C相两根边导线施放任务后,10:50分左右,开始施放中间两根导线(B相和零线导线)。12时左右,当B相和零线两根导线拖放至#7-#8杆时,由于#1杆处施放的B相新导线与原#1杆上开断并包扎好的A相带电绝缘导线发生摩擦,A相带电绝缘导线绝缘磨坏,带电芯线与新施放的B相导线接触带电,致使正在#7-#8杆之间拉线的施工人员、#1杆附近线盘处送线的多名施工人员 触电。事故造成5人死亡(均为临时工,事故发生时正赤脚站在水稻田中拉线),10人受伤(2名供电局职工,8名临时工)。

事故原因:新施放线路的B相新导线与#1杆上A相绝缘导线(带电)在施放过程中发生摩擦,使带电导线绝缘破坏,新施放的B相导线和带电芯线接触带电,导致施工人员触电;施工放线方案针对性差,对#1杆上带电绝缘线未采取妥善、可靠处置措施,致使其与新施放的导线发生摩擦。现场未严格落实工作票、派工单所列安全措施,均未挂接地线。

二十三、湖南省火电建设公司“7.4”重大人身伤亡事故

事故经过:根据湖南省火电建设公司生产任务安排,金竹山电厂项目部(2×600MW机组新建工程)将于近期拆卸现场60t门吊转运其他工程。2006年7月4日,下午2时40分,金竹山电厂项目部机运处会同总调度陈××、质安部安监主管谢××,组织全体门吊拆卸参与人员在机运处维护租赁班进行安全技术交底,同时对龙门吊的拆除具体进度作了要求。交底后,全部参与交底人员均在交底记录上签字确认。下午下班前完成了主钩拆除及钢丝绳收卷、场地清理等工作,随即门吊定位并上好夹轨钳。班长孔××通知大家准备晚上加班。

晚饭后,作业人员陆续进入施工现场,18:50分左右开始工作。孔××指挥首先吊下主钩小车,然后布置缆风绳、绑扎履带吊吊点道木、电缆拆除。副班长吴××在没有告知起重班长的情况下,带领钳工进行刚性腿螺丝和柔性腿销轴的拆除工作。19:50分左右,在缆风绳正在布置、两台吊机未挂钩的情况下,60吨龙门吊突然向刚性腿侧倾斜倒下,导致事故发生,造成门吊横梁上16名作业人员七死九伤。

事故原因:作业人员违反作业指导书程序及安全技术交底要求,在缆风绳未拉好,两台吊车均未挂钩的情况下,即拆除门吊连接螺栓和销轴,导致门吊失稳、倒塌,是事故发生的直接原因;在门吊拆卸过程中,机运处负责人、安全员、班长虽然都在现场,但没有及时发现在缆风绳未拉好,两台吊车均未挂钩的情况下,即拆除门吊连接螺栓和销轴,等于无人监护,导致钳工作业人员将螺栓基本拆完,最后造成门吊失稳、倒塌。因此,现场失去安全监督也是造成此次事故的主要原因;缆风绳布置、履带吊吊点道木绑扎、电缆拆除及螺栓拆除等多项工作在同一时间内交叉进行,现场作业人员较多,也是造成此次事故伤亡人员较多的主要原因。

二十四、2005年1月17日,西北电建第四工程公司在江苏常州发电有限公司2×60万千瓦机组烟囱提升系统拆除项目作业时,由于发生箍圈自烟囱顶部坠落,造成6人死亡、1人重伤、1人轻伤的重大人身事故。

事故经过: 2005年1月13日,西北电建第四工程公司开始拆除烟囱提升系统,1月17日9时左右,拆除作业人员由项目部副经理文梁安排继续进行拆除作业。人员分为两部分:烟囱顶部9人,烟囱底部4人。至12时左右,开始着手拆除烟囱中心鼓圈的准备工作。在鼓圈完全由两根起重钢丝绳受力吊起后,静止5分钟,施工人员观察卷扬机和鼓圈无异常情况,6名拆除人员在鼓圈内同时松放6个倒链并脱钩,此时鼓圈出现晃动现象,为保持鼓圈平稳,在鼓圈内拆除人员喊点落,上部机械操作人员即点动下降按钮,但点动停止按钮时操作无效,鼓圈仍下滑,操作人员立即按动紧急按钮,但鼓圈仍高速下滑,同时卷扬机齿轮箱发出异常响声并随即爆裂,齿轮轴断裂,造成卷扬机损坏,飞出碎片将卷扬机旁1名监护人员击伤,在鼓圈上的6名拆除人员随喜鼓圈同时从220米高处坠落至地,6人经送医院抢救无效于当天20时45分止先后死亡。

事故原因:2JKC-5电动控制卷扬机齿轮轴材质存在多处缺陷,机械强度不够,影响其刚度,在一定因素触发下,易发生断裂,是造成这起事故的直接原因,也是主要原因;在中心鼓圈拆除过程中,拆除人员未完全按拆除作业指导书要求进行,在事故发生时,卷扬机瞬间承受的最大牵引力已略大于卷扬机额定的最大拉力,也是造成该事故发生的重要原因;拆除作业指导书对卷扬机的偶然性安全系统估计不足,安全教育存在不足,是导致此起事故发生的间接原因。

十五、2005年5月30日,安康供电局送电处组织复转军人在模拟110kV架空线路进行耐张串出线更换防振锤实习培训过程中,发生一起实习人员从12米高处坠落至地面的人身重伤事故。

事故经过:2005年2月,安康供电局送电处根据青工培训计划,对朱×(男,24岁,2003年2月复员安置安康供电局,在咸阳电力工业学校学习期满后于今年2月年进行生产实习)等5名复转军人进行电力生产相关技能的培训。4月11日至5月19日完成安规、登杆等基础培训,5月20日至6月30日进行高空作业培训。5月30日,按照培训计划由送电处职工张×等3人组织朱×等5人在安康供电局家属院内培训用的模拟线路上进行更换防振锤培训。在做好登塔前的安全检查及安全交底后,张×登塔作为高空监护人,实习人员轮流出线。9时8分,朱×按规定系好安全带,并将后备保险绳挂在铁塔横担上后,出线至防振锤安装位置。当返回铁塔行进到线路侧第一至第二片瓷瓶之间时,由于瓷瓶转动,身体失去平衡,翻落至导线下。朱×多次试图努力向上翻起,均未成功。在塔上监护人的协助下,将其拉至靠横担侧的第一至第二片瓷瓶之间。朱×双手抓住横担,在塔上监护人的协助下,试图再次向横担上攀爬,未能成功。此时,朱×由于体力不支身体逐渐向下滑落,身体重量完全由安全带承担,安全带卡在胸部,致使呼吸受阻。当朱×再次伸出双手试图抓住横担的瞬间,安全带突然从上肢滑脱,从12米高处坠落至地面。造成朱×双腿股骨骨折、右腿髌骨骨折、左臂肱骨骨折的人身重伤事故。

二十六、2005年5月21日,渭南供电局在进行110kV高韦Ⅱ线停电检修工作恢复送电时,发生一起由于接地刀闸拉杆与拐臂焊接处在操作中断裂,导致接地刀闸未与主设备触头完全断开的情况下,带地刀闸送电的恶性误操作事故。

事故经过:5月21日,渭南供电局按照检修计划,安排110kV高韦Ⅱ线路开关、电流互感器、耦合电容器、线路保护及线刀闸进行检修、预试工作。16时43分工作结束,渭南地调调度员首先调令高明变电站拆除了110kV高韦Ⅱ线路接地线。16时45分,又调令110kV韦庄变电站:“韦高Ⅱ线由检修转冷备用,即拆除1140韦高Ⅱ线路接地线”。值班负责人邓××接令后,即命令值班员贾××、张××进行操作,贾为监护人,张为操作人,两人按照填写好的操作票在模拟屏上模拟操作后,16时48分开始进行实际操作,在现场操作中,贾帮助扳闭锁钥匙,张进行操作。16时52分操作完毕,即报告值长汇报调度员调令执行完毕。17时23分,高明变按照调令合上1140高韦Ⅱ线开关向线路送电时,高韦Ⅱ线手合加速保护动作,开关跳闸。与此同时,韦庄变电站值班负责人邓××在控制室听到室外有异常响声,随即进行设备检查,发现110kV韦高Ⅱ线地刀闸未拉开,拉杆与拐臂的焊接处断开,造成110kV高韦Ⅱ线带地刀闸送电恶性误操作事故。

二十七、2005年12月21日,咸阳供电局330kV沣河变值班员在拉开110kV沣机开关线侧地刀闸操作过程中,误将沣机线地刀闸合上,造成沣机线带电合接地刀的恶性误操作事故。

事故经过:12月21日,咸阳供电局亨通公司进行330kV沣河变110kV扩建Ⅱ母母线引流线搭接工作。由于110kV沣机线开关与工作点安全距离不够,故将110kV沣机线由Ⅱ母运行倒至旁母运行,沣机开关转检修。11时50分,母线搭接工作结束。13时26分,咸阳地调下令将沣机开关检修转运行,旁母运行转冷备用。沣河变操作人孙××,监护人陈×和第二监护人李××在填写完操作票后,在进行模拟操作中防误闭锁系统出现故障,模拟信息无法传输到电脑钥匙,李××经站长同意并登记后,取出解锁钥匙到现场进行操作。13时58分,在执行操作票第一项操作“拉开112577沣机开关线侧地刀闸”时,误将同一构架水泥支柱的112567沣机线地刀闸五防锁具解锁,该地刀闸在合闸途中对地放电,造成沣机线短路接地,旁路开关保护接地I段、零序I段动作跳闸,重合失败。沣河变2号主变三侧开关跳闸(保护装置显示冷却器故障跳闸),事故未造成对外停电。

二十八、2006年3月29日西安供电局高处坠落人身重伤事故

事故经过和原因:3月29日,因朱宏路迁建将10kV地一线#24-

43、地八线#18-#36(同杆共架)架空线路落地改电缆,西安供电局亮丽电缆公司安排电缆运行七班梁××担任第一小组负责人,小组成员分别是白××、刘××(男,35岁,1993年1月进局)、工作负责人常×现场又临时指定寇××作为#18杆塔作业的专责监护人。该小组当天工作任务为10kV地一#24杆和地八线#18杆(同杆共架)两根电缆终端杆户外头吊装、搭接引线。当时杆上作业人员为刘××、梁××,现场监护人为寇××。11时25分,当杆上东侧10kV地一线电缆吊装工作结束后,刘××下至杆子东侧第二层爬梯解开腰绳,在转向西侧地八线工作,准备固定10kV地八线上层第一级电缆抱箍时,换位转移过程中,脚未踩稳,手未抓牢发生从距地约6米高空坠落,构成人身重伤事故。

十九、2006年 6月29日,西安供电局330kV南郊变电站330Kv I母YH C相二次空开跳闸,A、B相电压通过二次负载引起C相二次电压异常,造成#

2、#3主变压器过励磁保护保护动作,各侧开关跳闸。事故前运行方式:330kVⅠ、Ⅱ母运行、330kV南柞Ⅰ、南柞Ⅱ、南寨Ⅰ、南寨Ⅱ、南东Ⅰ线运行,330kV 1、2、3号主变并列运行。3330、3331开关在检修状态(3822南罗线路保护更换)。330kV 1、2、3号主变共带负荷47万kW。

事故经过:16时24分,主控室后台机打出2、3号主变PST高后备保护PT断线;16时43分,330kV南郊变电站2、3号主变压器过励磁保护动作,2号主变3340、3341、1102及3号主变3303、1103、3503开关跳闸。经检查: 330kV Ⅰ母YH C相快速空开跳闸,一次系统电压正常,确认为二次设备异常造成2、3号主变压器过励磁保护动作。经处理于17:01恢复#

2、#3主变压器运行。故障期间,#1主变带负荷38万kW,西安南郊地区稳控装置动作,切负荷9.4万kW,损失电量约3.76万KWh。

事故原因:330kV I母YH C相二次空开短路跳闸,C相二次电压缺相,由于二次电压回路有缺陷,A、B相电压通过二次回路影响C相二次电压,引起C相二次电压异常,最大值达91.7伏左右,达到2、3号主变过激磁保护动作值,引起2、3号主变过激磁保护动作,相关开关跳闸。

三十 关于埃塞俄比亚bbda 埃塞俄比亚当地时间2010年9月9日15时30分、北京时间2010年9月9日20时30分左右,吉林省送变电工程公司埃塞俄比亚BBDA输电线路新建工程施工中发生铁塔垮塌事故,造成4名中国籍民工死亡,当地工人1人死亡、2人受伤。

埃塞俄比亚BBDA输电线路工程的业主单位为埃塞俄比亚国家电力公司(EEPCO),总承包单位为上海电气股份有限公司(以下简称“上海电气”),吉林省送变电工程公司与上海电气签订合同负责工程施工。工程设计单位和塔材生产企业分别为南京万国设计有限公司、南京大吉塔材制造有限公司,均由上海电气委托。

事故发生时,现场正在进行125#-132#段紧线施工,125#小号侧导线已经挂线完毕,132#大号侧未挂线,在完成下相、中相导线紧线工作后,在上相导线的紧线过程中,132#耐张塔向小号侧发生垮塌。据初步调查了解,该线路铁塔均是为本工程设计的同塔双回新塔型(本工程只挂单侧线),因设计单位确认铁塔设计强度满足单侧挂线的强度要求,但装设临时拉线会对铁塔产生垂直荷载,不能满足铁塔的安全要求,因此在架线施工时按照设计单位要求没有装设临时拉线。铁塔垮塌具体原因正在进一步调查分析过程中,事故善后工作正在有序进行。

十一、8月8日 西安供电局发生一起330千伏线路树害跳闸故障

一、故障过程

8月8日14:48 330千伏余寨Ⅱ线A相故障,两侧纵差保护动作,开关跳闸,重合成功,河寨变侧603保护装置测距23.89公里,103保护装置测距22.75公里,故障录波33.729公里;户县二厂603保护装置测距4.25公里,故障录波7公里。

二、故障原因 330千伏余寨Ⅱ线故障跳闸后,西安局迅速安排工作人员赶赴现场开展故障查线工作,发现余寨Ⅱ线10-11#和12-13#线下树线距离较近,垂直距离约2-3米。经过对上述两个疑似故障区段的重点排查,最终发现余寨Ⅱ线故障系12-13#A相导线对树放电造成。

三、暴露问题

一是安全责任未落实到位。西安局在6月21日余寨Ⅰ线发生过树害故障,尽管处理余寨ⅠⅡ线下树木隐患面临很大的困难,但各级人员不能发挥主观能动性多想办法,做工作,克服困难,积极采取各种有效措施及时消除线下树木隐患,导致余寨Ⅱ线树害故障的重复发生。

二是监控工作不到位。尽管在7月份按照省公司要求组织开展了为期一个月的树木隐患排查治理工作,在余寨I线树害故障后,对部分线下危急树木进行修剪。但是线路运行管理人员对雨后线下速生杨树生长情况估计不足,不能及时掌握线下树木隐患的动态情况并开展消缺;线路运行班站对本站重点树线隐患也未能做到动态掌控,及时指导运行人员加强线路重点隐患区段的监视运行工作,导致线下树木危急隐患不能及时发现和处理。

三是监管工作不到位。西安局相关部门未能有效履行监督管理职责,对基层运行班站重点线下树木隐患情况和消缺工作的进展情况监管力度不足,对基层班站树木隐患消缺工作所面临的困难没有采取积极和有效的对策。

四是对于有效处理树线矛盾隐患的主观能动性不强。对于日益加剧的树线隐患问题不能有针对性地积极思考解决对策,采取有效措施,疲于应付,被动工作,使树线隐患得不到有效控制,电网长期面临树害故障威胁。

四、措施要求

1、扎实落实公司年中工作会议精神,切实做好设备运行维护工作。今年以来,公司输电线路跳闸次数大幅上升,对此,公司领导高度重视,多次强调加强运行维护,强化人员责任落实,确保设备安全可靠运行。要求各单位对公司开展的“输配电线路通道内树木隐患排查治理专项行动”进行回头望,对照要求查落实情况。对输电线路通道内的树、房、工地、交叉跨越、漂浮物源地等五大类风险源进行认真梳理,明确治理责任人和治理完成时限。

2、强化人员责任,彻底消除树线隐患。各单位要认真吸取本次线路跳闸教训,对运行维护范围内线路走廊内的树木隐患认真排查,对存在的隐患采取一切措施予以消除,杜绝树木原因引起的线路跳闸。

3、强化措施落实,严防外破事件发生。加大输电线路的巡视检查力度,发现线下施工、建筑等异常情况,要及时采取特巡、下发危及线路安全运行通知单等方法加以防范。要完善电力设施保护的群防群治体系,健全保线站、供电站(所)及群众护线员联防机制,加强电力安全知识宣传,切实降低外破事件的发生。

4、加强信息报送工作。各单位必须严格按照公司安全生产信息报送的有关规定,及时如实报送输电线路跳闸信息和原因,坚决杜绝漏报,瞒报。

5、严格新建输电线路规划、设计,加强对新建线路通道设计审查,严把验收投产关,坚持通道零缺陷移交生产运行。

十二、5月15日,湖南省电力公司常德电业局在进行110千伏桃源变10千伏设备年检时,发生一起检修人员误入带电间隔触电人身死亡事故。

5月15日,常德电业局检修人员进行110千伏桃源变10千伏Ⅱ段母线设备年检,主要作业内容为10千伏桃建线

314、桃南线

312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜小修、例行试验和保护全检以及桃南线

312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜温控器更换和3X24TV小修和例行试验等工作。上午8:30,桃源变运行人员罗××许可工作开工,检修工作负责人谭××对刚×等9名工作人员进行班前“三交”后作业开始。9:06,刚×失去监护擅自移开3X24TV开关柜后门所设遮拦,卸下3X24TV开关柜后柜门螺丝,并打开后柜门进行清扫工作时,触及3X24TV开关柜内带电母排,发生触电,送医院抢救无效死亡。

各单位务必要引以为戒,切实加强春检现场安全管理,严格执行现场安全监督和安全监护制度,落实“两票三制”,严禁擅自扩大工作范围,有效控制人身伤亡事故。

十三、辽宁朝阳供电公司触电人身死亡事故

6月25日12时12分,辽宁省电力有限公司朝阳供电公司送电工区带电班,在带电的66千伏木瓦线安装防绕击避雷针作业中,工作票签发人王×在登塔过程中触电坠落死亡。

一、事故经过

该项作业工作票号(带电作业票)为带电班012-0048;工作内容为66千伏木瓦线(木头子变至瓦房子变)53号至59号,72号至77号架空地线上安装防绕击避雷针。工作地点为66千伏木瓦线56号塔。计划工作时间为2009年 6月25日 8时30 分~2009年6月25日18时00 分。

6月25日10时30分,班组人员到达作业现场。工作负责人杨××宣读工作票、布置工作任务及本项目安全措施后,11时10分工作班成员开始作业。

工作分工:工作负责人杨××负责监护,郑××、陈××负责塔上安装防绕击避雷针,其他5人负责地面配合工作,王×(死者)为送电工区检修专工,工作票签发人。

11时15分,郑、陈二人在56号塔上安装防绕击避雷针过程中,安装机出现异常,工作负责人杨××指定王×作临时监护人,随登塔查看安装机异常原因。在对安装机进行调试过程中,突然听见放电声,看见王×由56号塔高处坠落地面,经抢救无效死亡。

二、事故原因

1.王×(死者)作为非工作班成员擅自登塔,没有与带电部位保持足够的安全距离,是本次事故的直接原因。

2.杨××作为工作负责人没有履行工作负责人职责,登塔作业使现场作业人员失去监护,是本次事故的主要原因。

3.工作班成员没有做到相互关心,没有制止非工作班成员登塔作业,是本次事故的另一原因。

三、暴露问题

1.工作负责人未严格执行《电力安全工作规程》(电力线路部分)2.5.2之规定:对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和明确被监护的人员。专责监护人不得兼做其他工作。现场作业指定的专责监护人是本次作业工作票负责人。

工作负责人(监护人)没有全过程履行监护责任,工作前未能全面做到危险点清楚、作业程序清楚、安全措施清楚。

2.管理人员安全意识淡薄,管理性违章严重。死者王×作为送电工区检修专工,是本次作业工作票签发人,不是工作班成员,擅自登塔参加作业,违反电力安全工作规程。

3.现场作业人员相互保护的安全意识差,对现场发生的违章未加以制止,导致事故发生。

4.安全生产管理混乱,对经管理部门审批的安全组织技术措施,没有按要求召开班前会进行认真讨论。

5.生产技术部门在安排工作的同时没有做好安全措施的落实,没有对危险性较大的作业现场进行跟踪管理。

6.新设备(安装机)在现场不能顺利安装使用,暴露出培训工作流于形式,缺乏预见性、针对性和实效性。

四、有关措施和要求

公司系统各单位要深刻吸取事故教训,举一反三,加强现场安全监督管理,防止同类事故重复发生。1.各级领导干部和管理人员要认真履行岗位职责,严格执行《电力安全工作规程》,严禁非列入工作票成员的管理人员参加现场作业。

2.深入开展反违章活动,强化安全监督检查,对照《安全生产典型违章100条》,严肃查纠违章指挥、违反作业程序、擅自扩大工作范围等典型违章现象,确保人身安全。

3.认真开展作业现场安全风险辨识,制定落实风险预控措施,重点防止发生触电、高处坠落等人身伤亡事故。

4.强化安全教育培训的针对性和实效性,提高培训质量。要特别注重对新设备安装、使用的培训,保证作业人员熟练掌握操作技能。

三十五事故单位 安康水力发电厂 简题

检修混凝土搅拌机时,轮轴滑落砸伤右手小指、骨折

事故经过

1998年2月18日,水工分场机械班班员乔文毅在 班长的安排下,负责检修搅拌机。10:30,当事人 与同组工作人员王波、张荣仙三人将搅拌机左侧的导向 轴拆下,进行调整,在调整好轮轴安装时,发现园鼓与 导向轮的接触面凹凸不平,为使导向轮能在园鼓上正常 转动,他们将导向轮轴扶在园鼓上进行测量,当事人在 下面观测其间隙,由于园鼓导向轮轨道上粘有油比较滑,造成轮轴滑落,砸在当事人乔文毅的右手小指上,造 成其右手小指骨折。

暴露问题 防治对策

事故暴露出工作负责人安全意识不强,在进行测量调试 时,没有对导向轮轴做好固定措施,安全措施欠缺造成 人身轻伤。防止对策:将导向轮轴安装在园鼓上,再人 力转动来测量间隙;工作组成员分工明确,相互监护,做好安全措施;用塞尺对间隙进行测量。

十六、事故单位 宝鸡供电局 简题

市区供电分局用电检查班在用户检查工作中违章造成两人轻度烧伤。

事故经过

2月24日17:30分左右,市区供电分局用电检查 班临时负责人张宝业(班长有病未上班)、刘军来到宝 鸡市万全宾馆落实用电检查中反映的缺陷,和事先在此 等候的万全宾馆李××等人进入配电室,先察看了配电 盘上的电流表(两边相各200A、中相220A)、电压表。张宝业用钳形电流表到盘后在低压刀闸下,分路空气开 关联接的裸母排上测量电流(相间距离很小,约60mm左右),先测了南相,又测了中相,在测北相时发生了相 间短路起弧,造成张 宝业、刘军电弧烧伤,在场的人员 分别将张宝业、刘军送往医院。经医院初步诊断:刘军脸部和双手背面为轻度电弧烧伤。经调查分析认为,造 成这次事故的主要原因是:

1、张、刘二人当天工作中 违反了部颁《用电监察管理办法》第五章第二十三条: 用电监察人员在执行用电检查任务时不得代替用户进行 电工作业的规定,其工作范围已超出了用电监察人员的 职责范围。

2、张、刘二人当天工作中严重违反《电业 安全工作规程》在带电设备上使用钳形电流表的规定,未办工作票,未使用绝缘手套和绝缘垫,也未将被测的 裸露导体表面绝缘。

暴露问题 防治对策

暴露问题:张、刘二人当天外出工作,没有严格执行市区供电分局外出工作的有关规定:既未办理外出工作派 工单,又未向主管领导汇报。措施:

1、责成市区供电分局在对这次事故认真调查分 析的基础上,2月26日全局停产整顿一天,组织职工 进一步扩大分析这次事故,吸取教训。并举一反三,检 查本局防人身事故措施的落实情况,采取有效措施,杜绝人身事故的发生。

事故单位 宝鸡供电局 简题

十七、市区供电分局用电检查班在用户检查工作中违章造成两人轻度烧伤。事故经过

2月24日17:30分左右,市区供电分局用电检查 班临时负责人张宝业(班长有病未上班)、刘军来到宝 鸡市万全宾馆落实用电检查中反映的缺陷,和事先在此 等候的万全宾馆李××等人进入配电室,先察看了配电 盘上的电流表(两边相各200A、中相220A)、电压表。张宝业用钳形电流表到盘后在低压刀闸下,分路空气开 关联接的裸母排上测量电流(相间距离很小,约60mm左 右),先测了南相,又测了中相,在测北相时发生了相 间短路起弧,造成张宝业、刘军电弧烧伤,在场的人员 分别将张宝业、刘军送往医院。经医院初步诊断:刘军 脸部和双手背面为轻度电弧烧伤。经调查分析认为,造 成这次事故的主要原因是:

1、张、刘二人当天工作中 违反了部颁《用电监察管理办法》第五章第二十三条: 用电监察人员在执行用电检查任务时不得代替用户进行电工作业的规定,其工作范围已超出了用电监察人员的 职责范围。

2、张、刘二人当天工作中严重违反《电业 安全工作规程》在带电设备上使用钳形电流表的规定,未办工作票,未使用绝缘手套和绝缘垫,也未将被测的裸露导体表面绝缘。暴露问题 防治对策

暴露问题:张、刘二人当天外出工作,没有严格执行市区供电分局外出工作的有关规定:既未办理外出工作派 工单,又未向主管领导汇报。措施:

1、责成市区供电分局在对这次事故认真调查分 析的基础上,2月26日全局停产整顿一天,组织职工 进一步扩大分析这次事故,吸取教训。并举一反三,检查本局防人身事故措施的落实情况,采取有效措施,杜绝人身事故的发生。

2、安监科负责将此次人身事故通 报全局,各单位在本周末安全活动日组织职工认真学习本期事故通报,查找本单位安全管理,尤其是防止人身 事故措施的执行情况,对查出的问题要限期整改。

十八、贾村变仪表校验时电源串入PT二次回路反供电造成一名清扫人员麻电

事故经过

4月4日贾村变按计划全站停电检修。9:10分运行人员许可变电工区当天综合检修第一种工作票,主要工 作内容为设备预试、喷漆、清扫、仪表校验、开关机构 检查等。10:20分正在35kvⅡ段PT吊线串上清 扫的带电班王利军突然感到有电,王麻电后由8米高的 吊线串上坠落到约6米高时被安全带保险绳拉住吊在空 中,现场立即停止了一切工作。此时,王从构架上自行 下来,经送医院检查,王两腿处各有一轻微电击点,腰部因安全带突然受力不适,其它无异常。随后回家休息。经现场调查了解:造成麻电的原因是工作票上未要求 拉开35KVⅡ段PT刀闸,运行人员也未拉开此刀闸; 工作票上显示已断开的PT二次保险实际也未断开;仪 表班校验#2变35KV有功表时已拆除的PT二次线未包扎,试验电源线受力后与PT二次线瞬间接触,导致试验 电源串入PT二次回路瞬间反送电。

暴露问题 防治对策

暴露问题:

1、两票执行极不认真,从工作负责人、工 作票签发人到工作许可人都未认真核实安全措施存在的 严重漏洞,应该断开的刀闸、保险都未断开;

2、不执 行安规中例行工作许可手续的程序,工作许可人、工作 负责人在开工前未检查现场安全措施的执行情况;

3、违反PT二次回路工作规定;

4、工作现场违章查处不 力。措施:

1、由变电工区主任韩吾亮负责,组织认真 分析此次事故,认真吸取教训,举一反三,加强停电检 修现场的安全管理,严格查处违障;4月份对贾村变、仪表班进行整顿;

2、由变电工区副主任权福善负责4 月份将此次事故通报各变电站,对检修面、运行面“两 票”的填写、执行过程加强检查力度;

3、由安监科负 责加强停电检修施工现场安全监察、违障查处的力度。

十九、高空坠落,造成一民工轻伤

事故经过

98年4月22日,商洛供电局工程处在110KV镇 长线路施工中,由四川民工林道举带领卿召辉等十多名 民工,在镇长线#4-#5杆耐张段紧线时,由民工卿召辉负责在呼称高14.5米高的#4铁塔上安装耐 张线夹,其安全带系在导线上。在牵引导线过程中,突 然导线从线夹中跑线,因余线较长,导线未脱离滑车,人随导线一起缓慢落下,掉进半山坡的树林中。事后经 医院诊断:卿召辉体表面划破两处,造成轻伤。事后调查分析,这次人身轻伤的发生是由一系列的 严重违障作业所造成。反应出在工程施工管理中存在许 多问题,尤其是对民工的管理,没有按照上级有关规定 执行,使其违章现象较多。主要表现在以下几个方面:(1)施工现场管理混乱,工作人员安全意识较差;(2)安全工作责任不落实,未充分发挥工程监理人员的 作用;(3)违反电力建设安全规程的有关规定,安全 带未系在横担主材上;(4)使用的导线卡具与导线不 匹配;(5)开工前,未制定经有关领导批准的安全施 工措施。

暴露问题 防治对策

防范措施:(1)加强对民工的使用管理工作;(2)组织有关施工单位学习“电力建设安全工作规定”;(3)施工中使用的安全工器具及施工工器具应符合有关 规定;

十、低压配电屏验电时发生单相弧光接地,造成轻伤.事故经过

5月21日6:46,电力大楼#1变变刀闸支柱瓷瓶A·C相绝缘击穿,变刀闸引下电缆头相间短路,造成电力大楼失去电源。为了尽快恢复供电,生活公司电工班决定用#2变低压进线柜启用联络柜向大楼供电。因联络柜无操作电源,手动机构也无法操作,从Ⅱ段进线柜取操作电源,李顺兴用多用组合电笔在联络柜进线刀闸处验电时,发生单相弧光接地,造成李顺兴右手及面部轻度烧伤。此时是12:20分。暴露问题 防治对策

问题:①电笔金属部分裸漏过长。②工作中存在有习惯性违章;③对设备结构不熟悉。措施:①严禁使用不合格工具,正确使用工具;②工作中严格执行规程,严防习惯性违章,保持冷静头脑,仔细认真,做到“三保,三防”

十一、火车头挂住已报废6KV导线,致使倒杆,人员坠落,造成轻伤

事故经过

5月21日,韩城电力局施工班的工作任务是拆除已解列报费的6kV苏东线#45-#48杆之间的导线(因#45-#46杆间导线跨越铁道,火车通过时有可能触及导线)。19:30,班长张东喜带领六名工作班成员到达工作现场,然后向工作班成员交待:⑴铁路专线已停电;⑵拆除的下落导线不能触及铁道(影响信号);⑶先拆除#45-#46杆之间导线,后拆除其它杆导线。随后安排吴晓东上#45杆拆线,并要求其站在导线外侧工作,由扬海林监护,其他人员收线。吴晓东上杆前检查了杆根,戴好安全帽,上杆后系好安全带,当拆完第一根导线后,一辆火车头从东向西驶来,挂住尚未拆的导线,使#45杆折断,吴晓东随杆落地,被电杆擦伤右手背和右小腿,造成轻伤事故。

暴露问题 防治对策

问题:⑴工作前两交底简单;⑵安全措施不完善,没有加装临时拉线;⑶工作班成员自我防护意识差。措施:⑴召开事故扩大分析会,使全体职工从中吸取教训,树立“安全第一”的思想;⑵定期开展反事故演习,熟练掌握操作规程;

十二、在台钻上打孔时手套被钻头绞住,造成左手拇指骨折轻伤事故.事故经过

5月29日,计量所计维班承担了“华县柳枝造纸厂计量装置完善改造”的任务。当日上午,班长韩国庆安排白碧峰等3人做准备工作。下午上班后,另外两人负责计量箱内二次配线,白碧峰便主动去台钻给线夹打孔,因线夹有油污,白即戴了一双线手套,由于台钻工作台上无固定零件的夹具,白用手握住线夹进行作业,在第三只线夹孔即将打穿时,线手套不慎被台 钻钻头绞住,造成白碧峰左手拇指远端粉碎性骨折。

暴露问题 防治对策

问题:①工作人员安全意识不强,违章操作。②台钻工作台上无夹具,存在装置性违章。③计量所对职工的安全教育不够,安全管理有漏洞。措施:①组织全所职工认真学习各种工器具的操作规程,吸取这次事故教训;②加大反违章力度。

十三、10kV沣西线#6杆消缺时,因脚扣脱落高空坠落,造成胸12椎挫伤.事故经过

1998年7月30日6:21,沣西线B相接地,接调度通知,斗门供电站沣西线路专责人种拴狗等3人和 电管站3人分三组查沣西线路接地,17:00种拴狗和周新华一起查到沣西线#6杆,发现丝具下装头松动。向调度申请将沣西线撤运,并将沣西线#5杆柱上开 关拉开及拉开线刀闸。在工作地点接地线后,种拴狗登 杆作业。当种拴狗在沣西线#6杆上离地面约4.5m 处,系好腰绳,在杆上移位准备工作时,不慎左脚脚扣脱落,人即顺杆滑跌至包谷地,经西安市红十字会医院 诊断:“胸12椎挫伤”。

暴露问题 防治对策

暴露问题:在杆上作业人上身悬空状态时移位,脚登脚 扣受力不均。防止对策:严禁在杆上作业中,人上身悬空状态时移位。

十四、延安供电局发生一起交通事故造成一人重伤四人轻伤

事故经过

9月7日17:30,送电处驾驶员王涛驾驶J07931号解放旅行车,载330保线站六名职工检修线路,从富县返回延安途中,行至210国道287+ 300米处,右转向节下球头与座圈松动脱落,造成方 向失灵,引起机械事故,应急措施不当,车驶出路面坠 至桥下,造成一人重伤四人轻伤。暴露问题 防治对策

暴露问题: ⒈车辆日常检查维护不到位。⒉车速太快,应急措施不当。⒊驾驶员技术不高。防范对策: ⒈出车前必需由专业人员检查车况。⒉驾驶员必需按规定车速行车,严禁开快车。⒊带车最高领导必需向驾驶员交待安全注意事项。⒋驾驶员及前排人员要系安全带

十五、110kV监军变临时工误登35kV带电间隔触电死亡。

事故经过

1998年9月29日,110kV监军变(T接在1 10kV乾彬线上)因乾彬线撤运而部分停电两天(3 5kV军乾、军永线刀闸线路侧带电)。变电站进行清 扫、消缺、刷相序漆工作,工作负责人李庆广办理了第 一种工作票,工作时间29日8:00-30日14: 00,变电站进行了两交底。30日早晨,工作负责人 变更为史德洲。站长师宏德对全站人员分配了具体工作,并让史德洲给10kV专线用户永寿制药厂打电话,要求派几名电工来站协助工作。药厂派来两名电工师联 峰(死者)和来XX,一名机修工张XX。站长师宏德分配史德洲负责监护三名临时工刷相序漆,并交代安全 注意事项。工作监护人史德洲带领三名临时工到35K V设备区,向三人指明带电设备和工作范围,重点交代军永、军乾线刀闸带电不许工作。随后从3530军永 间隔干起,由北向南,依次进行。干至#10间隔Ⅱ母YH时,史让三人休息、喝水,20分钟左右后,继续 刷35kVⅡ母YH刀闸,此时,监护人史德洲擅自脱 离监护岗位,清扫军乾开关端子箱,临时工张XX在地 面扶梯子,师联峰,来XX上架构刷完35kVⅡ母Y H刀闸后,沿备用间隔架构向#12军乾间隔线刀闸移 动,扶梯人张XX说:“你们下来,沿梯子上”,师、来二人未听劝告,师在前,来在后,向3527军乾线 刀闸所在架构走去,师进入#12间隔背对军乾C相线 刀闸时,引起腰部右侧以下部位触电,倒在35kV军 乾C相线刀闸上,时间为10:30。来看到后,立即 高喊,张XX搬来梯子,协助来XX下至地面。事故发 生后,因35kV为小电流接地系统,单相接地乾军开 关不跳闸,所以师一直不能脱离电源,变电站立即打电话联系停电,10:50设备停电,11:30将师从 架构上落下,送至永寿县医院,经诊断,已触电死亡。

暴露问题 防治对策 1.工作监护人玩忽职守,擅自脱离监护岗位,严重违反“电业安全规程”第三章第二节工作监护制度;2.监军变安全管理长期松懈、混乱,违反网局“关于民工 和外包工程安全管理工作的规定”和咸阳供电局“关于 民工和外包工程安全管理工作的规定的实施细则”及“ 清扫变电站电气设备的安全规定”等,私自叫临时工在 设备上工作,未办任何手续;3.监军变职工业务素质 差,缺乏职业责任感和职业道德,严重违反“两票三制 ”,工作票错误百出,工作负责人同时又是值班负责人,工作班成员与实际工作人员不符,工作负责人未认真 向工作班成员进行“两交底”,安全措施布置不完善。事故应变能力差,事故发生后,不知所措;4.变电工 区安全生产管理存在一定问题,考核不严,执行规章制 度不力,对职工安全教育不到位。防止对策:1.认真 分析“9.30”事故原因,查找漏洞,吸取教训,制 定落实防范措施。2.变电工区所有班组都要组织、学习“安规”等有关规程、规定,讨论分析“9.30” 事故教训,举一反三,并结合本班组工作实际,查找在 安全管理方面存在的漏洞、问题,特别是习惯性违章作 业等方面。3.加强职工业务技术学习和安全教育培训,加强职工职业责任感和职业道德教育。4.举办班站长培训班,提高班站长业务素质。

十六、在进行10KV送电操作时,安全带滑落,造成人身轻伤.事故经过

98年11月8日,蒲城电力局城郊供电站安排郭昭志,王晓春等4位职工检查保南水泥厂计量装置,执行98-173号工作票停电检查,15:10分工作结束,由工作负责人郭昭志监护,工作班成员王晓春登杆(距地0·9m)开始送电操作,当操作进行到合A相配变刀闸时,因刀闸接触不好,王就在杆上向左转位,由于安全带小带系的较松,转位过程中措施不当(双手未护杆或护带),致使安全带小带因松弛而滑落,操作人失去安全带保护,在向左转位的惯性作用下身体向左后方跌倒,左手支撑在地面上,双脚仍卡在脚扣上,经蒲城县医院拍片详细检查,确认为左桡骨下端骨折。

暴露问题 防治对策

工作人员安全意识不强,思想麻痹大意,监护人未履行监护职责。对简单工作或一般小型作业思想重视不够。对策:①对职工进行正确使用安全工器具和个人防护用品的培训。②深挖事故根源及本单位安全生产薄弱环节,进一步落实各级安全生产责任制。

十七、检修110KV线路时,王伟安全带使用不当,从14.5m高处坠落,造成重伤.事故经过

98年11月19日,送电处带电一班进行110kV城区T#26拆头和渭城线更换合成绝缘子工作,10:40分,城区T#26拆头结束,转移到渭城线#25杆工作,#25杆是双串瓷瓶,工作负责人袁文政派青工王伟蹬杆工作,王将腰绳系在丝杠上,松落了北相瓷瓶,11:00左右,北相北串更换完毕,北相南串合成绝缘子已挂好,因合成绝缘子比原瓷串长,无法挂上,王伟就开始松丝杠,左手紧握丝杠护筒,右手摇动把手,丝杠松尽突然脱落,王失去保护,又因北侧合成绝缘子突然吃力,导线跳起,将王伟弹出,人在空中翻转,由14·5m高空跌落至0米,臀部先着地。11:20左右送渭南市中心医院抢救,经诊断:盆骨骨折;右肋骨12骨折。

暴露问题 防治对策

暴露问题:①反违章活动开展不力,职工安全意识淡薄,自我保护能力差。②班长、工作负责人的安全责任不落实。③工作前的“两交底”流于形式。④联系班组的管理人员虽然在现场,但没有尽到职责。⑤对职工的安全教育不够。⑥工作票制度执行不力。⑦工器具管理有漏洞。对策:①加大反违章力度,认真履行保证安全的组织措施和技术措施。②认真落实各级安全责任制。③工作前的“两交底”严格落在实处。④工作前对安全工器具作好认真仔细的检查,并按规定正确使用。⑤合理安排工作进度。⑥设专人保养维护起重工器具,对不合格的工器具及时报废,严禁使用。⑦加强青工的技术培训

十八、人身触电造成重伤 事故经过

35kV商山线升压改造为110kV线路,局多经企 业工程处承担这项工作。检修计划安排11月24日7 时止11月25日20时商山线路停电,工作任务为: 76#和97#杆移开档,换横担导线,89#-91 #杆放地线69#-136#杆档间直线杆塔加瓷瓶等 工作。11月17日中午工程处召开由正副主任专责人 及各施工班班长和安全员参加的会议,就这次停电工作 进行了安排。下午,副主任赵永毅带领各班班长到施工 现场进行了更具体的分工和落实。其中,施工三班工作 任务为97#杆改造和部分杆塔加瓷瓶,工作负责人为 张彦民,工作班成员有罗福任、王民(男,35岁,季 节工)等六名工作人员及14名民工组成。23日早,各班前往县城,施工三班临行时在大门口由工作班成员 罗福仁电话询问工程处线路专责人扬财林,问第二天工 作票如何办理,扬答复因三个班在同一线路工作,决定 办理一张工作票,停电后由田涛通知各工作点,罗福任 将情况告诉张彦民。到达山阳城后,一班和二班住同一 地方,31 三班另住一地,当天下午和晚上施工三班未召开 任何会议,也未进行“一活动,两交底”活动。24日早,施工三班于8时许到达#97杆位处,张彦民听民 工讲已停电,检修计划安排也是7时停电,误认为线路 已停电,并在未验电,未挂接地线的情况下,指挥工作 班成员王民,张卓上杆撤卸叉梁,工作班成员也没有任 何一人提出异-议。王民上左杆,张卓上右杆。叉梁拆 下落地后,张指挥王民,张卓上移至横担上,松动横担 穿钉和消雷器螺栓。当有部分螺母锈蚀拧不动时,张安 排地面的王俊涛带松动剂、小绳和古建勋上杆配合杆上 的同志工作。此时,杆上张卓问张彦民现在干什么?张答:王民干什么,你干什么。王俊涛从左杆上去后将小 绳交于杆外横担上的王民,王民先将安全带系在左杆外 横担吊杆节板上,后用小绳向上传递了一个准备落导线 用的滑车,当王民把传递上来的滑车挂到斜拉杆最低点 下横担处爬下放绳时,大约9时10分,因小绳碰到带 电导线,引起电弧,击伤王民后使王倒挂在空中。此时 小组负责人张彦民立即指挥杆上三位同志和地面人员采 取措施将王落下地面,送往医院。当时王民神志清楚,右手、左脚局部烧伤,左手中指和无名指烧伤,现在医院接受治疗。

暴露问题 防治对策

1暴露问题:(1)施工小组工作负责人、工作班成员 安全意识差,没有安全感和自我保护意识,使得保证安 全的组织措施和技术措施留于行式;(2)施工班组管 理混乱,工作人员分配不明确,工作前不进行两交底,工作中监护人不到位,工作班成员未履行现场安全措施 的实施监督职能:(3)工程处对此次工作组织管理、协调不到位,特别是部分专职管理干部没有尽到应尽的 责任:(4)工程处安全工器具配备不足;(5)工程处反违章力度不够,特别是对违章行为的制止不够,处罚不及时,不果断;(6)对施工班组人员的安全思想 教育、培训工作做的不够,特别是应加强运行设备上工作的安全知识培训。2防范措施:(1)各单位、各班组要按照局11月2 8日事故分析会议要求立即将这次人身触电事故传达到 每个职工,吸取经验教训;(2)工程处利用今冬明春 休闲时间对职工进行安全教育培训;(3)加大反违章 力度;(4)工程处在12月底前,按规定配足施工用 安全工器具;(5)加强施工现场的安全组织管理

十九、带电换110KV秦潼线#53杆合成绝缘子,导线坠落,民工张卫国触电死亡

事故经过

12月09日11:10,送电处带电四班工作负责人(班长)程军,带领工作班成员刁柏英(班安全员),薛智虎(班技术员),王争峰,李向利及临时雇用民工张卫国,×××,×××等

八人,使用98-12-08-01号电力线路第二种工作票,进行110kV秦潼线#53杆更换合成绝缘子工作。C相B相更换完毕后,在进行A相合成绝缘子的更换工作中,先由刁柏英将组三滑轮一头挂在固定瓷瓶串的U型丝上,另一头由薛智虎将其挂在导线上,然后由薛智虎用破销器将瓷瓶下端的弹簧销子取出,并取掉单联碗头,此时组三滑轮吊住导线,导线已与瓷瓶串脱离,当用小绳绑好瓷瓶串将要摘取时,民工擅自拉动小绳,组三滑轮突然从U型丝中脱出,导线随组三滑轮下落,搭至与其下跨的10kV铁三局支线上(临时施工电源),使其三相导线烧断,然后导线又迅速下落,民工张卫国正在导线下方,因躲闪不及,导线顺其左耳侧滑至右脚,造成张高压触电,抢救无效死亡。

暴露问题 防治对策

① 未吸取“11·19”事故教训,事故防范措施没有认真落实。②对规程有关规定执行不力,严重违章作业,违犯《安规》(电力线路部分)第34,151,152,157条和我局“带电作业现场规程”第66条之规定。③工作负责人严重失职,安全生产工器具准备不充分,执行不合格工作票,工作监护不力。④施工前的“两交底”流于形式,工作票所列安全措施未得到实施。⑤职工安全意识淡薄,自我保护能力差,未尽到自己的安全职责,对现场安全措施不全未提出质疑。⑥管理人员的安全管理和技术管理不到位,责任没有落实。⑦各级领导对安全工作重视不够,对职工安全教育不力。对策:①全局停产整顿两天,认真吸取“11·19”,“12·9”人身事故教训,深入开展反违章活动,扎实抓好各项生产工作中的安全措施,技术措施和组织措施。执行人:送电处代主任连耀学,98年12月底完成。②组织职工重新学习各种有关安全生产的规程,制度,标准并进行考试,考核

十、严重违章,造成多经一临时工触电死亡事故 事故经过

12月14日长安供电分局供电服务公司(多经企业)进行县西开发区百亩生活小区临时电源施工任务,施工班班长郑××将此工作分派潘××带领6名临时工施工,在法院支10#杆一侧带电情况下,没办理工作票,没有采取任何安全措施,班长郑××只是口头对潘××进行了工作安排,潘××又口头对6名临时工进行了工作安排和一般安全要求,于14日8:30开始进行工作,6名临时工两人为一工作小组进行作业,潘××在3处作业点巡查,对法院支10#杆东侧带电情况没有向益××作业小组交待,益××在法院支10#杆东侧带电情况下骑坐在T接线横担上工作,此横担与法院支10#杆上带电的耐张线夹之间距离1米(导线是绝缘导线),益××在T接线横担上装了三相丝具,三相悬式瓷瓶,二相耐张线夹及导线,在装最

后一相(西侧)耐张线夹时触及上部带电部分,左脚部放电,当时,潘××距10#杆约8米处,姜××约5米处,听到益××喊“有电”,发现益已斜坐挂在T接线横担处,在没有断开电源的情况下,潘××等3人登上杆将益××用绳放到地面,对益××进行人工呼吸抢救并挡住汽车将人送到医院抢救,经抢救无效死亡。

暴露问题 防治对策

多经企业生产班组安全管理薄弱,安全管理规章制度未能认真贯彻落实,现场安全措施没有认真执行,工作票制度、工作监护制度执行不严,违章指挥,违章作业现象严重,雇佣临时工资格审查不严,工作人员自我保护意识不强。

十一、吊运#1变冷却器时,冷却器倾倒砸伤刘学锟右手指和右脚趾、骨折

事故经过

1999年4月5日,16:20,1FB扩修过程中,起重班配合变电班,从安装间吊运#1B油水冷却器(型号:YSSB-135,净重:980kg,高:2m,直径:500MM)到#1B冷却器室。运载工具是湖北京山液压机械厂制造的小推车。起吊工具是主厂房行车(10T电动葫芦)。当时钢丝绳钩着油水冷却器上部的四个吊耳,行车司机听从地面指挥人员(起重工)的指挥,将冷却器平稳地落在小推车上,起重人员摘完钢丝绳挂钩后,小推车突然倾斜,刘学锟同志(起重班班长)从另一边跑到倾斜一面,想扶正冷却器未成功,冷却器倾倒,砸伤刘学锟同志的右手和右脚,造成其右手中指、无名指、小指和右脚姆趾骨折。现正在住院治疗。

暴露问题 防治对策

初步分析,这次事故暴露出如下问题:1.事故暴露出工作负责人安全意识不强,尤其是自我安全防护意识比较差;2.安全措施不够完善,搬运油水冷却器使用的运载工具不当;3.安全教育培训未跟上实际生产工作的需要。防止对策:1.加强安全教育,提高自我安全防护意识;2.严格遵守起重作业安全规程。搬运设备要根据设备的几何尺寸及质量,选择安全可靠的运载工具。必要时,要制定出专项实施方案及保安措施;

十二、误登带电设备造成人身电弧烧伤

事故经过

1999年4月21日21时20分,我局新建110 kV花园变110kV配电设备和主变全部投入试运行。由于时间太晚,即决定22日继续消缺并将35kV、10kV设备投入试运行。4月22日9时电力工程 公司变电安装二班一行六人来到花园变进行消缺,在未 交待也不清楚10kV过桥母线带电的情况下班长叶本 立进行了人员分工,其中叶本立与张明兵(伤者)负责 消除10kV缺陷。在未办理工作票手续,也未向变电 值班员打招呼的情况下,张明兵独自一人拿上搬手垫片 进入10kV高压配电室,从101间隔后网门程序锁 具向上攀登,准备进行缺陷处理时,过桥母线对人体放 电,造成10kV过桥母线三相弧光短路,9时18分 主变差动保护动作开关跳闸,同时张明兵从1米2高处 坠落在地。经医生检查发现张明兵左右肩臂部、胸部均 有灼烫伤,面积约20%,属轻伤事故。

暴露问题 防治对策 无票工作。2 管理不到位。3 技术素质差。4 高压室门未按规定加锁。5 工作人员违章,工 作时未按要求着装及带安全帽。防范措施:1加强 安全教 育 提高干部职工安全意识和自身防范能力。2加大反违章力度,认真开展双十项活动。3 变电处停产整顿三天,并对变电站高压室门锁 进行全面检查。4 工程公司停产整顿十天。

十三、线路工作违章作业,停错支线,不验电挂地线,导致触电死亡

事故经过

7月25日,电气公司(多经集体企业)线路二班按局市场营销处安排,进行10KV雁十线水厂支#30杆处西安射击场第二电源T接线搭头工作。线路二班班长指派程进功担任工作负责人、王建国为工作班成员前去工作。10时许,程、王到达市南分局南郊保,与临时负责人屈秋生联系,决定采取雁十线水厂支临时停电方式进行工作。屈安排保线站雁十线线路专责陈海亮配合工作时,屈误将“拉开雁十线#3杆开关”说成“曲江支#3杆开关”。陈、程、王 三人到达曲江支#3杆处,陈、程二人监护,王登杆拉开了曲江支#3开关,三人随后一起到达了工作现场水厂支#30杆处。在程、王未办理工作票,陈未履行许可手续的情况下,即由程、35 王开始作业。13:50,程监护,王登杆作业,在地线未打接地极、未验电情况下,王挂地线时感觉线路有电,即停下来并下杆告诉程。程跑去问陈海亮,陈在未核实情况下说开关已拉开,不可能有电。程即告诉王没电,致使王第二次登杆作业。在王挂完A相地线后欲挂第二相时,触及地线裸露部分,导致触电并从杆上溜下,时间是13:55。陈即与屈秋生联系,屈经西安地调将雁十线撤出运行。救出王建国后,现场抢救未果,即送至西安三二三医院,抢救无效死亡。

暴露问题 防治对策

暴露问题:工作人员、运行人员安全生产意识淡薄,违章作业严重,缺乏自我保护意识和群体保护意识。防止措施:开展“安全生产月”活动,对全局安全生产进行整顿,规范安全生产管理和作业人员行为。大力开展反违章“双十项”活动,严肃查处违章作业。明确各级、各类人员安全责任,管理人员要深入现场,加强生产现场安全管理工作

十四、110KV耀县变运行人员误登带电设备触电烧伤事故。

事故经过

9月22日,110KV耀县变南母撤运接地,旁母撤运接地,北母运行,1145耀桃Ⅰ、1147耀桃Ⅱ线路撤运,进行设备消缺消扫工作,15;00前,检Ⅰ班孟××092201第一种工作票工作结束,当值人员验收工作,安全措施未拆除。当值值班长余美娟验收完工作,上厕所返回途中,发现耀桃Ⅰ开关A相母刀闸侧无示温蜡片,随后回到主控制室对当值值班员宋文涛讲;“你和魏文杰(9月10日由110KV柳林变调至耀县变)找个示温蜡片,去给耀桃Ⅰ开关A相母刀闸侧补贴示温蜡片”。约15:00,宋、魏二人拿着蜡片,搬来梯子,走到11451耀桃Ⅰ北母刀闸处,发现11451耀桃Ⅰ北母刀闸C相母线侧无示温蜡片,即由魏文杰扶梯,宋文涛登梯贴蜡片,当宋文涛右手准备贴蜡片时,造成触电坠落,电流经右臂至腹部对支持瓷瓶底座放电,110KV母差保护动作,1123耀闫、1101#1主变、1102#2主变开关跳闸,全站失压。现场人员立即进行触电急救(人工呼吸),并当即送往医院,面部、躯干、四肢均有散状烧伤。

暴露问题

防治对策

1、工作前安全注意事项及安全措施交待不清,“两交底”流于形式;

2、职工思想麻痹,不认真核对设备,自我保护意识差;

3、青工安全教育和技术培训不力,群体保护意识和技术素质差;

4、违章查处不力,考核不严。防范措施;

1、全局停产一天,变电处停产两天,立即传达本次事故,吸取事故教训,制定防范措施;

2、加强安全教育培训,提高职工安全意识;

3、切实落实各项规章制度,加强现场安全管理;

4、加大反违章力度,严格执行两票三制,严格执行违章查处“五步法则”;

5、加大青工技术培训,提高业务技术素质。

十五、10KV拆除旧线,倒杆造成人身轻伤

事故经过

11月19日14时,市区局保线站进行拆除10KV秦公五油毡支线工作,工作负责人为曹XX,工作班成员白XX等6人。工作顺序为从南向北拆除,当拆除到27号杆(最后第四档线)时,工作班成员白XX上至27号杆3米处左右时,28号杆人员已上到杆顶,并松开导线扎线。此时,27号杆摇摆,由于该杆是70年代的老杆,杆内是8号铁丝做龙骨,故该杆从离地面一尺高处折断,白XX与杆一起倒下,胯下内侧肌肉擦伤,缝合两针,医院诊断为软组织挫伤,白XX现伤已痊愈。

暴露问题 防治对策

1.上杆前未检查杆身是否有裂纹;2.安全措施不到位,未打临时拉线。加强安全教育,增强自我保护意识,工作前认真进行安全检查

十六、拆除旧导线时,落在下层带电线路上,造成瞬间短路,一人员轻伤。

事故经过

12月11日,勉县电力局进行10KV城温线改造工程,计划架设勉武路段88#-98#杆间线路,办理了99-12-13号第一种工作票,工作票签发人门建荣,工作负责人潘连顺,工作班成员胡志成等19人。按工作票所列安措,潘安排胡拉开了121城温线45#杆真空开关及丝具,在85#、37 93#杆挂短路接地线各一组。约10:00开始工作。为节约材料潘同门商定拆除原126城温线59#-73#杆间导线,利用此段导线架设121城温线88#-98#杆间导线,为此安排工作班成员郭秋正登上62#杆(此杆下层为121城温线江湾支线,当时带电),李正生登63#杆,刘王存登64#杆,吴保建登65#杆(四人均为农电工),郭拆除边相导线放下后落在带电的62#杆江湾支线上,造成三相短路,121城温线15#杆真空开关跳闸。李正生、刘王存、吴保建感到瞬间麻电,李右手被轻度灼伤(伤痕1×1.5CM)。

暴露问题 防治对策

问题:1.反违章力度不够。2.对设备管理不到位。3.电网改造后,基础资料管理跟不上。4.工作票填写不正确、执行不规范、不认真。5.对农电工的管理不规范。6.工作安排管理不严密。防止对策:1.勉县电力局停产整顿三天。2.加大对农网改造现场的安全监察力度。3.坚决杜绝安排工作中的随意性。4.认真组织学习并严格执行网省公司、汉中供电局关于在两网改造中加强安全管理的规章制度,重点抓好落实。5.严格执行网局“供电局两票考核标准”及汉中供电局“配电两票考核实施细则”。6.要切实规范现场安全管理行为。7.在变电站出口多条线路平行地段和线路交叉跨越处的电杆上作色标;给线路施工人员配发近电报警安全帽,以杜绝错停电和误登带电杆事故的发生。8.要高度重视农网改造期间旧线路改线的过渡问题。9.加大反违章力度,不仅要反人员违章,而且还要反装置性违章。

十七、市区电力局严重违章作业造成一村电工手臂触电轻伤。事故经过

12月17日,市区局保线站在10KV茂公Ⅱ线路工作,工作负责人为程XX,工作成员为武XX、吕XX、苏XX及王来学等7位村电工,共11人,工作票签发人为孙XX。工作内容:1.在茂公Ⅱ渭阳支#53杆架设配变一台;2.在防洪渠西南支更换丝具为真空开关;3.更换南安支路配变一台(此项未在工作票列入)。工作时间9时至14时。9时55分茂陵变停电许可工作。开始工作班分两组,吕XX组更换真空开关,程XX组架设渭阳支配变。13时,程XX派武XX带两个村电工更换南安支配变,三人在未拉开配变高压丝具及挂接地线的情况下就开始工作。13:20吕XX和程XX组工作结束。吕向工作负责人程XX汇报工作结束后,程在未得到武XX

汇报工作结束的情况下于13:55向茂陵变汇报工作结束,13:59茂陵变将茂公Ⅱ加入运行。此时,王来学(村电工)正在茂公Ⅱ南安支配变接线桩头上紧螺丝(高低压均为绝缘引线),接线柱对其双手臂放电,造成手臂轻度击伤。医生诊断为:手指,肘部轻度电击伤1.5×1.5cm。

暴露问题 防治对策

1.工作组织混乱;2.工作中多处严重违章;3.人员安全思想淡薄,责任心差;4.生产管理人员现场监督检查不到位。采取措施:1.严格工作票制度,杜绝违章行为;2.加强安全思想及人员素质教育;3.加大安全考核力度,重奖重罚;4.严格执行工作前“两交底”制度

十八、曲江北线路工地吊装钢管杆摆动碰及工程处邢亚东腿部造成重伤 事故经过

元月29日工程处线路三班在起吊曲江北新建110kV线路#4钢管杆(杆高2.64米,杆重8.3吨)时,租用省电力公司物资公司40T吊车整体起吊。10:30左右当钢管杆基本就位后,因40T吊车操作系统失灵,无法升降,将我局25T吊车调来将钢管杆调起就位,当25T吊车与40T吊车受力转换过程中,已基本就位的钢管杆发生偏转摆动,碰上工程处线路三班工人邢亚东小腿上,造成右小腿胫、腓骨及左跟、距骨骨折事故。

暴露问题 防治对策

一、暴露问题:

1、租用省物资公司40T吊车,原吊车司机有事离开,由其助手操作,经验不足,在起吊过程中操作系统失灵;

2、施工班组在遇特殊情况下(40T倒换25T吊车时)经验明显不足,未全面周到考虑更换吊车重心变化时,重物有可能发生偏移。

二、防止对策:

1、开工前认真进行安全技术交底,施工时严格按照所列的安全技术措施进行。如遇上述特殊情况或情况变化时,必须认真研究采取特殊性的周密的措施。

2、现场起吊必须统一指挥、统一信号。

3、加强对施工人员的安全教育和技术培训工作

十九、10KV线路城改因安全措施不周用户返送电致外包单位合同工触电死亡

事故经过

3月14日,送变电工程公司第一工程处承包我局西二线16#—38#区段支线进行换线改造工作。8:30工作许可人南郊保职工丁福顺许可送变电公司开始工作。接到许可命令后,停复电联系人、工作负责人命令现场有关施工人员,先低压验电,后对上层高压验电,验明无电后在西二线16#和丰庆支8#各挂接地线一组,并将37#杆变压器高压引下线拆除。9:30开始工作。12:50,田XX、于XX及李X在西二线37#杆丰庆支工作,在用绳吊线夹时,线夹挂在下层380V导线上,李X遂用手取,此时低压线路有电,李X触电后,由于安全带控制未掉下,仰躺在低压线路上。发现触电后,经南郊保和送变电施工人员共同查找电源点,发现今日世界娱乐有限责任公司配电室为返送电源。拉开该电源后,公网无电,将李X救下并用救护车送省人民医院,经抢救无效死亡。

暴露问题 防治对策

暴露问题: 现场安全措施执行不认真,对可能返送电电源未采取可靠安全措施; 工作许可制度执行不严,未发现施工单位安全措施不周许可开工; 外包工程施工现场安全管理不严,施工承包合同、安全协议制定不规范,存在以包代管现象; 用电监察工作不到位,对用户私拉乱接、私设双电源违章用电行为查处不力。防止措施:安排停产一天,进行学习讨论,针对低压返供电问题、配网施工问题教育职工,对“3.14“事故进行认真分析,找漏洞,查管理,从发包、承包、作业全过程分析违章行为,深刻认识违章危害性,吸取教训; 审查外委工程发包合同和安全协议,制定有关电力生产施工合同范本和安全协议规范,加强发承包过程管理; 增配低压短路接地线,制定低压短路接地线使用标准; 加大反违章力度,加强城农网改造施工工作现场的监督管理; 加大用电监察力度,印制公告,对双电源用户进行登记,用电监察人员对双电源用户进行全面检查,不符合双电源条件的坚决取缔。

十、30KV雍马线停电综合性检修工作人员高处坠落重伤事故。

事故经过

送电工区根据局月度停电检修计划,于10月19日--21日由三个检修班对330KV雍马线进行换瓷瓶、调爬和清扫等综合检修工作。其中分配线路三班的任务是更换中相合成绝缘子26基、两边相瓷瓶调爬5基、清扫瓷瓶、检查接点20基。检修三班分成三个检修小组进行工作。送电工区领导和安监部、生技部有关人员也到现场进行了检查。10月19日三个小组共完成15

基换瓷瓶工作。10月20日第一小组由工作负责人宋志刚带领,工作成员有桂宝平、李强、王海军、符宏伟四人,宋志刚、李强杆上操作,一人监护,符等二人做地勤。13:30分左右完成了#14--#16杆中相换瓷瓶和边相调爬工作,接着,该小组对#17--#20杆塔瓷瓶进行清扫,其中李强清扫#

17、符宏伟清扫#

18、宋志刚清扫#

19、王海军清扫#20。符宏伟从#18(27米∏杆)北侧电杆上杆,大约14:30分,清扫完毕后从#18杆的南侧杆子下杆,当下至距离地面4.5米左右处时,由于右手侧缺少两个脚钉(一个脚钉被盗,另一个脚钉杆上无孔位),于是将身子重心向左侧移动,在从单排脚钉向下换脚时,身体失去平衡,不慎从左侧脚钉处摔下。

暴露问题 防治对策

暴露问题:

1、这次事故反映出青工安全思想淡薄,自我保护意识差,说明送电工区在青工安全教育方面留有死角;

2、近几年,送电线路脚钉、爬梯丢失较严重,但一直未制定出有效的防范措施。措施:

1、10月23日召开全局中层干部会议,将这次人身事故通报全局,组织讨论分析,认真吸取教训,举一反三。并在全局开展“严管理、反违章、抓落实”的百日安全活动。

2、由各单位安全第一责任人负责,检查本单位职工安全思想教育开展情况,并制定出如何加强本单位职工安全思想教育的具体针对性措施,认真执行。

3、送电工区主任张宝成负责,11月10日前完成330KV雍马线脚钉、爬梯补缺工作,同时检查其它送电线路类似的缺陷,逐一做出安排消除。

4、变电运行工区、各供电分局及多经企业立即对所管设备标志、防护装置、登高装置缺陷进行一次全面检查、消缺。由生技部负责于11月10日前对各单位缺陷管理制度执行情况进行一次检查,检查情况要进行分析、通报。

十一、约时停送电,造成人身触电轻伤 事故经过

为确保第七届杨凌“农高会”安全供电,按省政府及杨凌农业示范区管委会要求,杨凌会展中心周围无架空线(原城区二改用电缆)和高新区内用户负荷及路灯电源必须于2000年11月3日接入公网Ⅰ线供电运行。10月31日,杨凌电力局向原城区二线路上用户发出了11月1-2日每天8:00-20:00停电接线的书面通知;11月2日杨凌局顾xx已于8时、17时左右先后两次去麦迪森药厂当面口头通知该厂配电室负责人,说明该厂配电室进线柜在即日19-19:30左右要试送电。2000年11月2日,杨凌电力局施工班工作负责人殷密昌与工作班成员张xx、魏xx等9人,执杨施字2000-11-02-01线路第一种工作票,进行10KV 122公网Ⅰ线1-7号分支箱用户(麦迪森药厂、路灯箱变等)电缆端头接入工作。即日8-9时施工班

将麦迪森药厂分路电缆与其配电室CT进线柜及路灯箱变接通,下午4-5时将该厂分路电缆端头接入1#分支箱。与此同时,咸阳供电局的多经企业亨通公司调试班也在麦迪森制药公司对10KV开关柜进行保护调试和高压试验。19:30分,施工班按事先约定时间联系给10KV122网送电。此时,亨通公司调试班技术员孙庆红正在核查CT回路,突然来电,导致持手电筒的左手前臂与CT A相端头经开关柜体放电,造成左手前臂下侧约1.5平方厘米肌肉轻度烧伤。

暴露问题 防治对策

1.杨凌局在“农高会”供电任务繁重的情况下生产管理不善,施工班工作组织不严密、安措不到位。2.麦迪森药厂违章作业,安全意识差。杨凌局应加强对生产人员和管理人员的安全知识、业务技术知识培训,提高生产管理和检修施工水平,加强对用电客户的安全教育和业务知识培训

十二、操作人严重违章误掸陈阳变10KV南公Ⅱ旁路C相刀闸造成灼伤死亡 事故经过

2001年3月10日,110KV咸阳集控站操作班当日值班负责人、操作监护人牛华俊,操作人杨xx、曹x、吕xx,依地调548号令在陈阳无人值班站进行10KV Ⅱ段母线撤运操作,全部安全措施于9:40布置完毕。9:45值班员杨xx许可了亨二分司变电安装一班亨电字2001-03-10-01变电第一种工作票。牛xx、杨xx、曹x三人均回到主控室,整理运行工作记录及准备设备加运操作票工作,吕xx配合工作班工作。11:30左右,10KV高压室现场施工人员及吕xx忽听“咚”一声响,即跑至出事现场,发现牛华俊倒在10KV Ⅱ段母线南公Ⅱ间隔后外侧。当即进行心肺复苏约1分钟后,立即驱车将牛华俊送至咸阳215医院,急诊救护时呼吸、心跳已停止10分钟,经进行心肺复苏抢救1小时后无效死亡。事故调查分析认为:牛华俊严重违章,私自扩大工作范围,独自一人站在木椅上用不合格的尼龙掸子去掸南公Ⅱ间隔背侧蜘蛛网时,掸子误触及10KV带电的南公Ⅱ旁母刀闸C相动触头,掸杆与柜后横梁接地放电,造成右手灼伤,人从木椅上跌倒,心脏骤停而亡。

暴露问题 防治对策

事故暴露问题:1.各级人员安全责任制没有完全落实到位;2.平时对违章处理力度不够;3.对职工安全教育不够,措施缺乏针对性,少数职工安全意识淡薄;4.对集控站的管理存在薄弱环节。防止对策:1.切实落实各级人员安全责任制,分领导层、管理层、作业控制层、作

业人员层进行自查,订措施、堵漏洞、落实安全责任;2.修订完善《安全生产奖惩实施细则》,加大违章处罚力度和规范现场作业管理。已将容易发生的习惯性违章摘编50余条,人手一册,警示职工遵章守纪。决心把防止违章作业行为一抓到底,抓出成效;3.认真学习《安规》和现场作业有关规定,开展技术培训和安全教育,提高人员技术素质和工作质量,增强安全意识和自我保护意识,使安全警钟重敲常鸣,杜绝事故再次发生;4.加强集控站运行管理制度。修订完善现场运行规程和管理制度,从组织、技术上堵住漏洞。

十四、变电处检修Ⅰ班在搬运LH工作中,盲目蛮干,严重违章,造成一起人身死亡事故。

事故经过

2001年7月4日,在110KV耀县变电站,变电处检修Ⅰ班做110KV LH更换前的准备工作。工作负责人郝毅平带领7名民工,按照事先确定的搬运方案,错误的使用液压托盘搬运车,将被换的LH由35KV设备区东南角依次向110KV设备区搬运。在无检修通道条件下,采用厚钢板和私自拆借电缆沟盖板铺设临时通道。18:00许,当沿预先铺设的通道,运送1101间隔第三个LH,行至距堆放点40m 处向北1101间隔转弯时,因运输通道凹凸不平,并有坡度,造成LH重心偏离,向西倾倒,此时站在西侧中间手扶LH的工作负责人郝毅平向后躲闪不及,左脚踩入拆掉盖板的电缆沟内,失去平衡,与LH同时向西倒在电缆沟内,郝左胸部受到瓷裙的挤压。现场人员立即将郝救出,送往铜川市人民医院,经全力抢救无效,于当晚20:20死亡。经医院诊断,郝左胸部肋骨4-9骨折,胸腔内部出血造成死亡。主要原因分析:工作班组在LH搬运中,采用搬运方案不合理,采取防止LH倾倒的措施不当,作业环境不良,工作负责人(死者)安全意识淡薄,违章作业是事故发生的主要原因。

暴露问题 防治对策

暴露问题:

1、工作现场执行工作票制度流于形式,危险点分析不深入,工作负责人直接参与工作,私自拆借电缆沟盖板,执行安规不严。

2、工作方案不合理,工作票审核不严,施工“三措”不全面,管理不到位。

3、对短期民工安全管理和使用不严格,安全教育不到位。

4、未严格执行省公司、我局检修现场安全管理规定,各级领导干部深入现场不够,责任不到位。

5、安全管理粗放,流于形式,违章查处不力,考核不严。防范措施:

1、对正在进行和将要进行的工作,逐一检查现场安全措施,发现问题立即整改。执行人:生产部门领导,完成期限:7月20日。

2、8月份举办危险点分析控制培训班。大中型工作危险点分析、人员落实提前报安监、生技部。执行人:生产部门、安监部、生技部。

3、加强工程“三措”的审核和工程全过程管理,做到手续齐全、责任到人、管理到位。执行人:施工、管理部门。

十五、送电工区带电二班拆除原110kV渭三线时电杆折断倾倒造成两人死亡

事故经过

从今年7月10日开始原渭三线连续五次多处被盗,8月10日工区检修技术员刘XX带领毕X等三人勘察了工作现场,当时#26-#31杆东侧一相导线已被盗,制定了拆 除工作方案。八月十四日上午,送电工区自行安排拆除该线路残留的旧导线及架空地线,带电二班班长毕捷(现场总指挥)带领工作成员14名分三组,其中毕X带领4名班员为第三组,在#28杆(18米高 型水泥杆)处工作,10时40分到达工作地点后,发现#28-#31杆之间原来剩余的两相导线又被盗,#27-#28杆西边两根导线仍在,#28杆因受力不平衡而向西南稍有扭斜。毕X让工作班成员杨X、侯XX登杆工作,杨即去上杆,而侯提出异议,认为上杆工作安全无法保证,要求打拉线后再上,毕未采纳意见,又让工作班成员严XX上杆,严也未答应。此时,工作班成员王X(班技术员)也给毕提出要打拉线,不打拉线太危险,毕仍不听劝告,负气自己登杆工作。10:50左右当毕X松开东边的架空地线又到西边帮杨X松另一根地线时,东边立杆离地0.4米处扭折,随后西边立杆也从跟部折断,整个 型杆向南倾倒,毕、杨二人安全带系在杆顶横杆上随杆倒下,内伤严重,送咸阳市人民医院抢救无效死亡。

暴露问题 防治对策

1.上杆前未打拉线,加之该杆已架设40年之久,砼沙化严重,致使电杆倾倒。2.违章指挥,冒险作业。3.送电工区管理干部和班组长安全意思淡薄。4.对职工的安全思想教育不深入、不细致。防范措施:1.从8月15日起停产1周,组织职工对照事故,集中进行安全思想教育,强化安全意识和自我保护意识。2.加大安全工作控制力度。凡涉及作业安全问题的,一律纳入局安全三级审批范围之内,工作审批权一律上收至局主管领导。3.进一步明确各部门安全责任,加大安全责任追究力度。4.扎实开展危险点分析和预控工作,坚决落实安全事前、事中防范措施,杜绝诱发事故的潜在隐患。5.加大查处力度,大力开展反违章活动。

十五、检查10kV石拉沟线路5#公网配电计量装置时,电流回路开路引发弧光短路,一人轻度烧伤

事故经过

2001年12月5日15时20分,用电营销科计量班班长董继彪与店塔供电站杨林辉巡查10kV

线路5号公网配变台区计量装置,董继彪在用万用表测量计量装置时,测量表针误碰,造成电压回路弧光短路,董继彪左面颈部被电弧烧伤。

暴露问题 防治对策

暴露问题:

1、工作人员思想麻痹,对在电流回路上的检查工作没有引起足够的重视。

2、工作中工作班组个人防护安全工器具不符合要求。

3、神东供电处用电营销科在安排此项工作时,对危险源分析不到位,防范措施不完善。

4、工作监护人员监护不到位,在工作未全部结束就放弃监护。

5、事故发生后,信息通报不及时。防范措施:

1、要求神东供电处各生产部门无论工作大小一律做好三措,同时加强对计量人员的培训。

2、要求现场工作人员严格执行《安规》和《安全工作规定》中规定的关于在带电的PT、CT二次回路上工作的安全措施。

3、严格执行工作监护制度。特别是在带电检查或作业过程中要对工作人员进行全过程全方位的监护。

十六、亨通榆林修试分公司对110KV设备进行预防性试验时发生了一起弧光短路放电引起人身轻伤

事故经过

2002年4月1日14时左右,亨通榆林修试分公司对榆林供电公司苏家塔变电站35KVⅡ母YH、BL预试等。变电站运行人员倒闸操作后,发现所退出的35KVⅡ母YH手车柜上未接BL(实际接线与该站后台监控机显示接线不相符)后,要求该项工作负责人孙杰等人打开YH间隔柜后门(该开关柜为ABB35KV手车柜)寻找BL,因不属预试工作内容被拒绝,现场双方就关于谁应打后门发生了争执。后经双方现场管理人员协商,我方同意在榆林供电公司生技部专工现场监督指导下,协助变电站运行人员打开后门,共同寻找BL。打开该间隔后门后,发现有35KV氧化锌避雷器一组,当双方现场人员蹲在该柜后门处研究确认时,由于靠放在门边的扳手倾倒,对右边相避雷器形成弧光短路放电,电弧将蹲在柜门后侧的工作负责人孙杰右手手背约1/4面积轻度灼伤,工作班成员任金凤左手局部被微灼(皮肤微红),经神木医院门诊分别进行包扎、处理,随即返回工作地点。

暴露问题 防治对策

暴露问题:

1、亨通榆林修试分公司领导层对赴榆林工作人员安全教育不够,工作票制度贯彻执行不力,检修管理工作不到位,未能在实际工作中有效履行《安规》中各级人员安全职责,导致人身轻伤事故的发生。

2、工作负责人孙杰,安全意识差,工作原则及责任心不强,严重

违反了《安规》规定,对被维护检修变电站一次设备熟悉程度不够,对YH间隔柜构造不清楚、没有采取必要的安全措施的情况下,盲目协助榆林供电公司在带电的YH柜处打开后门寻找35KVⅡ母BL。

3、咸阳供电局及亨通电力建设公司在安全管理上存在漏洞,对职工安全教育不够;现场工作负责人参与许可人工作。防止对策:

1、亨通榆林修试分公司在11月底前与榆林供电公司签订安全协议,明确双方安全责任。停产整顿一周,进一步加强对职工的安全教育,结合在榆林工作实际,认真界定维护及检修工作范围,认真学习《安规》有关规定,规范并完善管理制度和工作人员行为,提高人员安全意识和维护检修业务素质,对违章行为严查、重处、狠罚,杜绝各类事故和不安全现象的发生。

2、组织全体职工认真分析本起人身轻伤事故发生的根源,并结合各自工作实际,寻找工作差距,举一反三,汲取教训,制订防范措施,确保近期迎峰过冬各项工作的顺利开展。

3、亨通电力建设有限公司派管理专业技术人员赴榆林,按照“三不放过”原则,检查指导榆林修试分公司工作,进一步剖析本次轻伤事故发生的根源,查找隐患,堵塞漏洞,重新制订整改措施,规范人员工作程序及检修质量标准。

十七、110KV千陇Ⅱ更换绝缘子发生安群飞高空坠落人身死亡事故

事故经过

经过:按照局3月份检修工作计划安排,3月21-23日送电工区进行110KV千陇Ⅱ全线更换合成绝缘子,共133基。依据宝供安字(2001)198号文件和局有关“双控”要求,该项工作定为中型工作,3月19日送电工区制订了保证安全的“四措”并经审批。参加本次工作的4个班站,检修一、二、三班进行瓷瓶更换工作,另外还有北区保线站负责配合检修班带路和旧瓷瓶的回收工作。检修三班负责完成#92-#140段45基杆塔瓷瓶更换工作,由副班长李江担任负责人。全班共分三个小组,第三小组由李强负责,成员有秦X(见习期)、高X和安群飞。工作按计划进展到23日(工作第3天),检修三班第三小组负责更换#94、#95、#99三基杆塔瓷瓶。上午10时许开始工作,大约在13时左右,完成了#94、#95杆塔工作后,开始对#99塔进行瓷瓶更换工作。安群飞上塔,李强负责监护指挥,另外2人进行地勤工作。安群飞上塔(7813型杆塔,呼称高20.7米)后,走到C项导线横担,并系好安全带延长绳,在横担上挂好单滑轮,接着将组三滑轮和防止导线意外脱落的保险钢丝绳套吊上挂在横担上,然后下至导线,安群飞将组三滑轮另一端挂在导线上后,将腰绳套在组三滑轮的绳子上。地面人员试用组三滑轮将导线拉起,安群飞即蹲下摘取碗头,此时由于组三滑轮上使用的棕绳受力后突然拉断,安全带延长绳受到导线和人体下坠的冲击力从横担一端的挂环处拉断,安群飞随导线落下,背部着地。时间为13:20左右。该小组人员就地进行人工救助后,随即用架子车迅速将人拉下山抬上汽车,约14时到陇县医院,经抢救无效于15时左右停止呼吸。经局事故调查组和扩大分析会分析认为,造成这次事故的根本原因是一系列违章作业,主要

表现在以下方面:

1、现场作业人员违反陕西省电力公司《输电线路运行、检修现场作业安全技术规范》第4.2.1条“换绝缘子时必须加挂保险绳......”以及线路《安规》第158条“更换直线绝缘子串或移动导线的作业,当采用单吊线装置时,应采取防止导线脱落时的后备保护措施”的规定,没有加挂防止导线脱落的保险绳。

2、小组工作负责人未能认真履行工作监护人职责,指挥不当,对塔上工作人员的每一个操作行为未进行认真监护。未能及时发现并制止“塔上工作人员未挂导线保险绳套擅自摘掉碗头”这一违章行为,监护不到位。另外,本次工作组三滑轮使用的棕绳于2002年12月10日做拉力试验合格,2003年元月份启用,事故后对该棕绳进行最小破断力试验时,达不到出厂标准要求,这也是造成事故的一个原因。

暴露问题 防治对策

暴露问题:

1、危险点控制措施针对性不强。检修三班此次工作制订的“四措”和当天工作票对这种大跨距的工作,未进一步制订出针对性的危险点控制措施。

2、当天检修工作,送电工区对这种作业环境复杂、作业难度大的工作点,重视不够,没有做为重点进行监督检查。

3、送电工区对职工的安全思想教育、自我防护意识教育、执行安全生产规章制度自觉性的教育不够,存在薄弱环节。

4、当天事故发生后个别部位信息传递慢,信息准确性差,影响了事故的判断处理。

5、现场工作安排科学性不强,对整体人员力量和综合因素考虑不周。事故当天,工作现场开设过多,除有一项大型工作外,还有5项中型工作、6项小型工作,造成了管理和监督不能有效到位

十八、35kv良杜Ⅰ线停电清扫和消缺时,作业人员马海峰误入同杆架设的带电线路35kv良杜Ⅱ线触电死亡。

事故经过

3月29日,送电处检修一班按计划进行35kv良杜Ⅰ线(色标为红黑相间)停电清扫和消缺工作。35KV良杜Ⅰ线全线长3.14KM,共14基铁塔,其中从110KV良田变电站出线#1塔与35KV良红线同杆架设,自#2塔起与35KV良杜Ⅱ线(色标为黄白相间)同杆架设。在9时23分许可工作后,按照分工,第一组由检修一班班长牟朋利带领马海峰执行#

1、#2塔上消缺任务,马海峰塔上作业,牟朋利地面监护。完成#1塔(与良红线同杆架设)任务后,10时左右,二人转移到#2(与良杜Ⅱ线同杆架设,良杜Ⅱ带电),马海峰沿良杜Ⅰ线侧的脚钉登塔,在上到下横担处时,将一把扳手掉了下来。负责监护的牟朋利在下寻拣扳手时,马海峰继续上塔,从横担处转移到另一侧带电的良杜Ⅱ线,系好安全带后开始紧固引流线线夹螺丝,用左脚钩

导线时触电(10时11分左右).10时30分左右,将马海峰从塔上用绳放至地面,经120救护人员现场抢救处理后,10时40分左右送往渭南市中心医院进行再抢救,11时抢救无效死亡。经检查触电部位:右前臂内侧可见8×5厘米烧灼伤,呈暗红色;左侧小腿内踝部可见2×2厘米烧灼伤口,呈暗红色。分析认为:工作人员马海峰未认真核对线路名称和辨认线路色标,误入带电侧工作,是事故发生的直接原因。工作监护人未认真履行监护职责,是造成事故的主要原因。

暴露问题 防治对策

暴露问题:

1、未能认真落实省公司“3.28”安全生产电视电话会议精神,工作计划审批把关不严,工作必要性审查不力。

2、工作票和危险点分析预控审核不严。

3、工作负责人两交底不彻底,危险点分析不透彻,措施不到位。

4、工作监护制度落实不到位。

5、职工安全意识差,自我保护能力差。防止对策:

1、加大反违章力度,严格执行工作票制度和工作现场监护制度。

2、完善工作审批程序,使各级管理层层把关,切实做到可控、在控。

3、加强安全基础工作,做到工作规范化、标准化、制度化。对管理不到位等同于严重违章进行处罚。

4、加强职工的安全思想教育。

十九、农网改造中在工具车上放线时线盘和卧式放线器滚落车下,卧式放线器从地面弹起撞伤一工作人员 事故经过

2003年5月18日,铜川供电局印台王益电力局易源电力安装公司施工班二组,工作负责人李田春、工作班成员董胜利,按照工作计划安排,进行0.4kV红土低压改造孙家贬支线放紧线准备工作,到位领导易源电力安装公司经理谢小卫.由于工地几处需用LGJ-35导线,当日由一辆跃进工具车从局运送到孙家贬施工现场,考虑到线盘太重,工地又无吊车装卸,将线盘卸下车放完导线再装车比较困难,为了省力将线盘放在工具车上进行放线,约11:30分开始工作,先将卧式放线器平放在车辆上线盘的一侧,在线盘中心孔上穿ф80mm撬杠,又将绳套在撬杠上,拉绳时由于合力偏移,致使线盘偏移卧式放线器中心,线盘滚于车下,卧式放线器由于受线盘偏压力随后滑下车厢,落在地上弹起,车下较近的工作负责人李田春躲闪不及,左腿被放线器擦伤。事故发生后工作人员迅速将李田春送铜川矿务局中心医院治疗。

暴露问题

防治对策

暴露问题:

1、跃进工具车属轻型客货车,车辆自重质量小,将1.525吨的线盘在车上由立式改变为卧式放置在放线器上,调整过程中车厢的稳定性差,这种操作法是极不安全的。

2、LGJ-35mm2导线,一盘重1.525吨,属于过去少见的超大重线盘,不适宜6-10kV配网线路施工,因是平塬地域,一个分段也只是1km以内,所需导线也就是450Kg,导线一盘过重,极不适宜农网工程现场装卸、搬运。

3、施工人员在装卸线盘过程中对合力形成的方向不清楚,造成线盘倾斜、偏低。防止对策:

1、学习《安规》(热力机械部分)的起重、搬运以及施工现场有关规定。

2、今后搬运重物品时,严禁使用小吨位车辆,必须使用大车,严禁在车厢上放线。

3、起重、搬运不规则构件时,必须要有防止构件摇摆、滚动的措施

十、处理与330kV北沣线#10同杆架设的未运行空线路,在装设接地线时,杨刚刚感应电触电,手、腿灼伤

事故经过

2003年12月31日上午11:30分左右,送电工区检修一班承担处理与330千伏北沣线10号同杆架设的未运行的空线路,在装设接地线时,职工杨刚刚,被指派上#10塔上相横担挂接地线,上塔前,工作负责人吴xx专门交代其一定要将接地端连接牢靠。在由地面将两根接地线同时吊上去后,杨刚刚将其中一根放在一边,开始装设第一根接地线,杨刚刚按照规定的程序在挂好第一根接地线后,发现接地线的接地端未连接好,擅自用手将已挂好接地线接地端拆下,此时该线路的感应电压由接地线导线端的线夹通过杨刚刚双手,腿部对横担放电,导致双手被烧伤,腿部被烧伤。后地面人员通过已挂好的用于吊地线的绳索将地线打掉,使触电者脱离了电源,随后地面又增派两人上塔救助。迅速用绳索将杨刚刚放至地面。

暴露问题 防治对策

1、培训工作存在漏洞。杨刚刚工作不到一年,安规和其他安全生产知识培训有5次,均为合格。内容涵盖保证安全的技术措施(停电、验电、挂接地线),但本人对为什么要这样做不了解,对执行安规条款的严密性、重要性理解不深。

2、现场的工作人员和管理干部,对感应电认识不足,对人员的伤害程度了解不深

3、长期从事并行和同杆架设工作,防感应电未出问题,重视不够使送电工区的部分工对感应电有可能对人身造成的伤害放松了警惕,思想疏忽麻痹,酿成严重后果。

4、接地线的形式(其他局的接地线一样)、使用、保管、检查认真研究不够,执行制度不严格

5、执行监护制度不认真,对地面监

护有困难的,比如天气不好,塔高、光线、视线不清的、应增设塔上监护人,6、没有严格执行局的紧急缺陷处理的管理规定,使上级失去了对该项工作的检查监督。

7、工作方法不当,方案研究和危险点分析不认真细致。

8、电力设施盗窃严重 措施: 1.在全局开展“学规程、反违章、防事故”的活动,对安规中没有规定或者规定的不明确的、有可能造成人员伤害的一些操作,制定切实可行的补充规定,并严格执行。2.送电工区应对安南(榨)线、南庄线、周洋线及同杆架设的的安全措施进行认真研究,基建线路感应电对施工人员的伤害也应引起重视。3.在今后的事故处理时非紧急事故处理都要求制定危险点的分析预控措施,认真研究和制定安全措施,并加以落实。4.重视和加强对电力设施盗窃的调查和打击,采取积极果断的措施防止事态扩大。

十一、实习人员培训中高处坠落造成重伤 事故经过

2005年2月,送电处根据青工培训计划,对朱翔等5名复转军人进行电力生产相关技能的培训。4月11日至5月19日完成安规、登杆等基础培训,5月20日至6月30日进行高空作业培训。5月30日,按照培训计划由安康供电局送电处职工张平等3人组织朱翔等5人在安康供电局家属院内培训用的模拟线路上进行更换防振锤培训。在做好登塔前的安全检查及安全交底后,张平登塔作为高空监护人,实习人员轮流出线。9时8分,朱翔按规定系好安全带,并将后备保险绳挂在铁塔横担上后,出线至防振锤安装位置。当返回铁塔行进到线路侧第一至第二片瓷瓶之间时,由于瓷瓶转动,身体失去平衡,翻落至导线下。朱翔多次试图努力向上翻起,均未成功。在塔上监护人的协助下,将其拉至靠横担侧的第一至第二片瓷瓶之间。朱翔双手抓住横担,在塔上监护人的协助下,试图再次向横担上攀爬,未能成功。此时,朱由于体力不支身体逐渐向下滑落,身体重量完全由安全带承担,安全带卡在胸部,致使呼吸受阻。当朱翔再次伸出双手试图抓住横担的瞬间,安全带突然从上肢滑脱,从12米高处坠落至地面。事故发生后,现场人员立即拨打120急救电话。9时20分120救护车到达现场,9时30分送至安康市中心医院进行急救。经过检查朱翔双腿股骨骨折、右腿髌骨骨折、左臂肱骨骨折。

第二篇:电力系统典型事故

电压失稳的实际事例

不同类型的电压崩溃:

暂态 或 长过程

崩溃 或 非崩溃

纯粹 或 混杂(功角和电压 稳定)

Note:重要的几大事故

1987年1月12日法国(长过程,6-7min., 崩溃,纯粹)[YJX袁季修]

事件发生在法国网的西部,时属冬季,气温较低.由于照明和热力设备的原因,负荷对电压十分敏感.初始状态下,有功/无功功率和电压都属正常状况.从全国来说,峰荷为5800万,功率储备590万.10:55到11:41之间,一些独立的事件使得区域内的3台在线机组(共四台)相继从网中脱离,留下一台机组运行.11:28地区调度发出命令,开动燃汽轮机.在损失了3台机组后的13秒(暂态稳定后),第4机组由励磁电流保护动作而切机,引起地区电压急剧下降,400KV电压跌至380KV.在30秒的平稳期后,电压继续下跌并波及法国电网的其它区域,在六分钟内,损失另外9台常规火电机组和核电机组.11:45到11:50时,总功率损失为900万瓦(>590万).11:50时,区域的电压稳定在300KV,在部分西部400KV的变电所,电压为180KV,在由调度中心发令切负荷之后(切断400KV/225KV的变压器后切150万负荷)电压恢复.(注意电压并没有完全崩溃,而是稳定的非常低的水平.有些电动机负荷已掉电,余下的负荷对电压更敏感.在低电压期间,由于热控制而增加负荷,导致负荷功率下降,运行在P-V曲线的下半段)1987年1月12日法国 1982年8月4日比利时 1983年12月27日瑞典 1987年7月23日日本 1996年7月2日WSCC

事故后的分析表明:

 在规定的时间内,实现了紧急有功支援(起动燃汽轮机、增加水轮机的出力).负荷特性为Kpu=1.4,Kqu=3(考虑了高中压的电容器和热力负荷).11:41后,第一次电压跌落,负荷减少,使系统能达到一个接近初始状态的运行点.11:42-11:45,LTC动作,调整中压电压(20KV),使负荷稳定,但运行点在恶化,EHV系统电压下跌,损耗增加,无功出力接近极限.11:45,交流发电机达到无功极限,整个系统出现高度非线性,而且无法分地区控制电压,LTC使系统不稳定,大量发电机跳闸.负荷随电压线性变化.锁定超高压/高压网的LTC,系统会得到更好的保护.同时,这种效果受负荷动态特性的影响,不能持续时间长,必须采取紧急措施(如切负荷)

 有些切负荷命令没有得以实现. 发现发电机最大励磁电流保护的设定和发电机保护的延迟设定的有问题. 在此事故中,常规的保护表现正常,只是在损失第四台发电机、系统超高压跌到380KV

时,225KV高压网的高/中变压器变比动作、引起负荷增加,导致电压进一步下跌.分析结果表明,最好的措施是根据电压判据、利用自动设备尽可能快地锁定EHV/HV变压器变比,从区域控制中心进行紧急状态下的远方负荷切除.EHV/HV的LTC锁定自动装置1990年投入实验,现在法国的七大区域调度的EMS中都配有此装置.同时,事故也引起了EDF对在线电压安全分析的兴趣.1982年8月4日比利时(长过程,4.5min., 崩溃,纯粹)[CWTAYLOR]

事故开始是一台70万机组从网中解除进行常规试验,45秒后自动控制装置减少了另二台机组的无功出力, 初始事件后的3~4分钟,由发电机最大MVAR保护起动切除三台机组.在3分20秒,某一主电厂的电压跌至82%,在4分30秒,由阻抗继电器动作切除另二台发电机,引起电压崩溃.原因是过励磁保护和转子过电流保护缺乏配合.采取二个不同的措施:

① 区域控制:在电压崩溃的开始,系统可以看作是具有一致的电压水平的不同区域的组合.在比利时网定义了几个区域,低电压继电器监视各区域150KV母线,如果二处的电压跌到145KV以下并延续5秒以上,区域控制中心发命令降低5%的变压器变比,即降低5%的二次测电压,这样,负荷会暂时减小.低电压继电器在148KV时回归.② 就地控制:装配LTC的就地锁定控制,当电压跌至最低正常电压的97%时,负荷LTC上的低电压继电器将锁定变比.当电压升至最低正常电压的99%时,低电压继电器回归原位.这防止LTC控制负荷电压恒定,负荷功率恒定,导致电压崩溃.③ 变压器切除:如果配电变压器的二侧电压跌至70%的额定电压并超过5秒,就切除变压器.这也就是低电压切负荷,也便于负荷恢复.1983年12月27日瑞典(长过程,55s., 崩溃,纯粹)[CWTAYLOR]

在斯德哥尔摩西部的一个变电所发生短路,并切除失败,导致损失整个变电所和二条400KV线路,约8秒后一条220KV线路因过负荷而切除,LTC的动作使系统从北到南的线路上电压更低、电流增大.短路故障约50秒后,另一条400KV的线路切除,接着瑞典南部系统分裂成多岛,频率和电压崩溃,低频减载也没能挽救系统.孤岛系统中的核电厂因发电机过电流和低阻抗后备保护而切除,引起断电.在最后崩溃前400KV网的电压跌至316KV(在瑞典中部).在南部,电压水平和频率在最后崩溃前2-3秒一直属于正常.共损失负荷1140万.根据分析,系统的最终分裂是由于LTC动作引起的,时间延迟为50秒左右.1987年8月22日美国西田纳西(暂态,10s., 崩溃,复杂)[CWTAYLOR]

在田纳西发生78个周波的115KV相间母线放电,故障切除后的10秒内,161KV和500KV的系统电压跌到75%和82%.电动机的无功需求增加, 加重电压下跌,3段距离保护动作,引起一系列的动作,负荷损失126.5万.目前安装了减载装置,在电压为87%时动作,并分有不同延迟的5档.在第一档投入电容器,其余的4档在不同的地方以不同的延迟时间切负荷,直到电压恢复到继电器回归.值得注意的是系统保护和减载措施的配合,线路的二段保护必须在切负荷之前动作,而三段保护则在减载之后才动作.二段的延迟是30周波,三段为120周波,五级减载的时间延迟分别为45、60、75、90和105个周波.Nelson River HVDC System, Winnipeg, Canada, Apr.13,1986(暂态,崩溃,秒)

[CWTAYLOR]

在转换变压器充电过程中发生部分电压崩溃,涌入电流(inrush)降低了交流电压, 导致换向失败和逆向器点火角超前,电压降低到57%,经过暂时的直流锁定后电压恢复.一秒钟的电压崩溃发生了.联络线切断,直流四极中的三极关闭,低压减载动作.在交流系统低压情况下,降低固定数量的直流功率的控制(系统低压保护装置)当时没有投入运行.SE Brazil, Paraguay, November 30,1986(暂态,崩溃,秒)[CWTAYLOR]

在几个交流系统元件断电后,Sao Roque 逆变器(Itaipu HVDC link)的交流电压下跌,在几秒钟内为0.85pu.发生多次换向失败,并且直流功率控制增加直流电流使变流器无功损耗增加.整个直流系统关闭,交流系统发生崩溃,超过1200MW的负荷被切除.由于这一事故和其他事故,导致直流控制方式的一系列变化.South Florida,May 17,1985(暂态,崩溃,秒)[CWTAYLOR]

一个电刷起火引起三条500KV轻载线路跳闸,在几秒钟内导致电压崩溃和大面积停电.低电压阻碍了低频继电器动作.暂态稳定仿真表明系统应该恢复并且怀疑负荷模拟的不足(包括发电厂辅助设备模拟).负荷损失了4292MW.Florida,1982(长过程,崩溃,分钟)[CWTAYLOR]

所有的四个事故是相似的,开始于Florida南部或中部的大容量发电机组的损失.由于从外部传输的功率增加,电压恶化,经过1-3分钟后发生系统解列.随后低频减载负荷约2000MW.这些事故后,在多个230KV变电站装置了由电压继电器启动的并联电抗器和电容器.Jacksonville, Florida, September 22,1977(长过程,崩溃,分钟)[CWTAYLOR]

发生了一系列电压崩溃事故.这种崩溃包括切机,励磁电流限制器动作,人工切负荷以及其它现象.Tokyo,July 23,1987(长过程,崩溃,20分钟)[CWTAYLOR]

当天,天气炎热,负荷异常高.中午后,负荷以400MW/分钟的速度增加.虽然投入了所有可能的并联电容器,仍不能阻止电压下跌,在13:15时500KV系统运行电压为460KV,到13:19时跌到370KV.13:19时发生电压崩溃,8168MW负荷被切除.对稳定不利的新型空调的特性被认为是罪魁祸首.France,December 19,1978(长过程,崩溃,26分钟)[CWTAYLOR]

当时,法国从其它国家购电.在7:00和8:00之间,负荷的增长4600MW,而以前通常为3000KW.8:00电压开始恶化,并且在8:05-8:10之间一些EHV/HV分接头被锁定,低电压导致热力负荷下降.8:20时,东部400KV系统的电压运行范围为342KV到374KV.8:26时, 过负荷继电器断开一条主干道的400KV线路(系统操作员事先已得到报警信息:线路将在20分钟内断开).在恢复过程中,另一个崩溃发生了.直到12:30系统才完全恢复.停电负荷为29GW和停电量100GMh.这次事故损失大约在200-300百万美元.Miles City HVDC link, May and July 1986(长过程,非崩溃,秒)[CWTAYLOR]

由于交流系统相对较弱,在DC ramping及无功投切时导致换向失败,电压偏差过大.在某些情况下,转换器断电,损失310MW的西部发电机.Mississippi,July 1987(长过程,非崩溃,秒)[CWTAYLOR]

1981年,在负荷区域安装了减载装置,在这之前切除一台500/161KV变压器可能会引起电压崩溃.空调占有了夏季高峰负荷的大部分.1987年6月中的分别的三天,电流互感器故障引起变压器组事故和其它事故.电压崩溃迅速发生,但是,在2秒内低压减载400MW负荷,使系统恢复正常.1992年6月22日,损失500/161KV变压器导致低压减载装置切除负荷586MW.South Carolina,July 11,1989(长过程,非崩溃,unknown)[CWTAYLOR]

在破记录的高峰负荷需求时,损失一个出力为868MW和440MVA的核电站.由于电压自

动调节器的作用,共发出649MW 的9台水轮发电机被发电机后备继电器断开.115KV电压降到约89%,230KV电压降到约93%.Northern California,May 21,1983(长过程,非崩溃,2分钟)[CWTAYLOR]

Pacific HVDC联络线双极事故(1286MW)后,沿Pacific 500KV 交流联络线的电压下跌达2分钟.最低电压在Vaca-Dixon 500KV变电站,达385KV(525KV正常运行电压的73%).低电压引起各种水站水泵的停运,不得不重新恢复.Pacific交流联络线的初始载荷为2240MW.Longview,Washington Area,August 10,1981(长过程,非崩溃,分钟)[CWTAYLOR]

天气炎热(41摄氏度),接近Trojan核电厂的Allston站500/230KV自耦变压器维修,1100MW的Trojan电厂断电,将功率和电压支持的任务转移到Longview地区.传输线(230KV和115KV)过载并且发生一些单相接地故障,可能是由于线路松弛搭上树枝(松弛是由于高温、大负荷、低压引起的大电流).Longview铝厂13.8KV电压跌到12.4KV,BPA系统运行人员允许铝厂操作员改变230/13.8KV变压器上的分接头-这是错误的做法-电压虽然升高到13.2KV,但是随后又降低到13KV,很快一条电解电池系列线(Potline)被切除掉.230KV系统的某一点电压降到208KV,并且Longview地区的电压崩溃逼近了.Trojan事故后的46分钟,运行人员断开电解电池系列线(Potline)负荷110MW.然后线路重合闸,Allston 变压器恢复运行.Central Oregon, September 17,1981(长过程,非崩溃,分钟)[CWTAYLOR]

在供给Oregon北部Bend区负荷的230KV线路开断后,LaPing变电站230KV的51 MVAr电容器组开始发生振荡.由于只有南部的230KV线路处于运行状态,设置的电容器组感应盘式继电器导致电容器组在一小时内开断19次,平均每3分钟一次.电压变化范围约为219KV-251KV.图F-2显示出变电站电压,图中可见变比调整导致振荡.电容器组的充电大约需要3分钟时间,然后放电.随着电容器组的切除,电压衰减直到电容器组再充电.England,May 20,1986(长过程,非崩溃,5分钟)[CWTAYLOR]

在一次雷击中,6条400KV线路在1分钟内断电.在5分钟之内,电压逐渐下跌,最低点的记录为352KV.在5分钟之内投入1000MW燃汽轮机以稳定电压.线路重合闸以恢复电压.电压崩溃本来可能会发生的,估计由于LTC变比的不同动作时间的相互作用延缓了电压的衰减,有利于运行人员采取行动.Zealand,Denmark,March 2,1979(长过程,非崩溃,15分钟)[CWTAYLOR]

最初,本岛南部的一台270MW机组发生故障.附近没有无功储备,并且分接头变化恢复负荷,使得电压下跌.15分钟后,电压低于0.75pu,使得系统不可能启动和同步该地区的一台70MW的燃汽轮机.此后,手动切除负荷以便恢复电压,并允许燃汽轮机拉入同步.由于分接头级间的相对的长时间延迟,电压衰减时间的较长(15分钟).Western France,Feb.3,1990 and Nov.1990(长过程,非崩溃,分钟)[CWTAYLOR]

自从1987年1月12日事故,EDF检测到两个非常严重的事故.1990年2月3日,一场猛烈的暴风雪引起Cordemais发电厂的225KV及400KV母线断电.自动分接头控制的锁定和运行人员的手动减载,使得系统稳定,直到修复工作完成.在1990年11月,四台Cordemais发电机组在40分钟内断电.运行人员采取行动,包括在达到自动锁定判据之前将分接头控制锁定,再一次使系统保持稳定.New York State,September 22,1970(长过程,非崩溃,分钟,小时)[CWTAYLOR]

在几个小时内经历了多次电压衰减.多次运行人员操作自动减负荷装置、又服从公众抱怨、导致电压下降.在15:45,345KV母线电压下降到318KV,当电压再下降6KV时,运行人员切除了大约200MW的负荷.Illinois and Indiana,July 20,1987(长过程,非崩溃,小时)[CWTAYLOR]

负荷水平接近高峰记录,无功功率需求比预期高,功率传输大,一些发电机又没法投

入运行.765KV、345KV、138KV母线电压分别低于正常的8%、11%、12%.后来,AEP公司在138KV母线增加了可投切电容器组,增加了765KV并联电抗器的开关.研究表明,系统应能在单一的预想事故下保持稳定.Northeast United States, June 11,1984(长过程,非崩溃,小时)[CWTAYLOR]

事故的起因是异常的高负荷、计划内停运和被迫停运.虽然电压降低并且投入了并联电容器,但是在PennsylvaniaMaryland(PJM)互联网的由西向东输电线路和从Canada输电的New York Power Pool不得不减少输送功率以保持电压稳定和满足事故前无功极限的要求.在PJM网内,减少几个机组的有功出力以增加无功出力,购买来自Virginia的燃汽轮机的出力来补偿缺额的功率.Baltimore and Washington D.C., July 5, 1990(长过程,非崩溃,小时)[CWTAYLOR]

高负荷(高温)和发电机outages,使得500KV电压降低.解决办法:电网降压5%运行,running out-of merit generation, 用电侧管理以及400MW的rotating blackout.Notebook :

主要原因

High Load

Planned or forced outrages

Generation Outrages

附加现象

Running out of merit generation.Reducing some thermal production.Some motor load drop off, load become sensitive.System could be stable.措施

短期措施

Reducing the imported power and increase the local generation,Increasing local gas generation.Reducing active power to increase reactive output, and the same time increase active output of other(on-line or off-line)machines

Demand-side management(Re-arrangement)

Rotating blackouts(Load Shutting with no choice, with compulsion in some extent)

Tap locking.长期措施

Adding switches to shunt reactors

第三篇:电力系统-2006典型事故

006

度典型事故汇编

2年

目 录

一、2006年恶性误操作事故(4起)............................................................................................1

1、汕头供电局220kV官埭变电站“9·29”带负荷拉刀闸恶性电气误操作事故.......................1

2、湛江遂溪供电局35kV南昌变电站“11·29”带负荷拉刀闸恶性电气误操作事故.................5

3、大理供电局220kV剑川变电站“10·23”带接地刀闸关合隔离开关恶性电气误操作事故....7

4、昆明供电局220kV马鞍山变电站“12·27”带接地刀闸合隔离开关恶性电气误操作事故..11

二、2006年一般误操作事故(7起)..........................................................................................16

5、三亚供电局110kV河西变电站误投压板引起110kV母联开关保护误动事故....................16

6、海口供电公司110kV营根站运行人员走错间隔误碰导致#1主变35kV侧开关跳闸事故...17

7、湛江供电局220kV霞山站因值班人员操作漏项,漏退保护压板,造成#2主变差动保护动作跳变中开关事故......................................................................................................18

8、儋州供电公司110kV 那大变电站运行人员操作错误造成110kV洛那线跳闸事故............20

9、惠州供电局500kV惠州站因值班员擅自解锁、单独操作导致误切500kV东惠乙线5031开关事故........................................................................................................................21

10、清远供电局110kV 黄花河站巡检人员操作漏项误投压板,造成线路遭雷击时主变两侧开关跳闸事故...............................................................................................................23

11、都匀供电局220kV都匀变220kV都麻II回误投保护压板导致跳三相断路器事故...........24

一、2006年恶性误操作事故(4起)

1、汕头供电局220kV官埭变电站“9·29”带负荷拉刀闸恶性电气误操作事故

事故前运行方式:

220kV官埭站220kV母线并列运行,220kV官红甲线、厂官甲线、#1主变挂220kVⅠ段母线,220kV 官红乙线、厂官乙线、上官线、#2主变挂220kVII段母线;#

1、#2主变分列运行,#1主变供电10kVⅠ段母线;#2主变供电10kVⅡ段母线;110KV 广兴变电站由110kV官广线供电;110kV 长厦变电站#2主变由110kV广长甲线供电;110kV 高新变电站#1主变由110kV官东线供电,#2主变由110kV官龙线供电;110kV 珠辛变电站#2主变由110kV官珠线供电。

事故经过:

2006年9月29日10时53分43秒,220kV官埭变电站运行人员在执行操作任务为“220kV所有运行设备全部倒至220kVII段母线运行,220kV母联2012开关正常运行(配合220kV旁路2030开关综自改造启动方案)”的操作过程中,当执行到操作票的第23项 “查厂官甲线II组母线侧23542刀闸在合闸位置”时,发现23542刀闸C相合闸不到位,马上向值班长和站长报告,该站长经请示变电巡维部主管领导同意后,操作人员按规定进行解锁,电动遥分该刀闸后,又将23542刀闸遥合,但是仍合不到位;再经请示后改为就地操作,由于手动操作分闸时出现刀闸口放电现象,且伴有燃烧物掉落,引燃绿化草地,操作人员为保人身及设备安全,立即改为用电动遥分该刀闸,但过分紧张误按23541刀闸按钮,造成带负荷拉23541刀闸,引起抢弧导致220kV 母差保护动作,跳开所有五回220kV线路及#

1、#2主变变高开关,该站全站失压,同时使相关联的110kV广兴站、高新站全站失压,110kV长厦、珠辛站部分失压,23541刀闸触头烧损。损失负荷17.49万kW,少供电量13.5万kW.h。

事故原因:

1)操作人员存在麻痹思想,工作责任心差,缺乏安全意识,没有认真核对操作按钮编号,在实施解锁操作23542刀闸时误操作23541刀闸,导致带负荷拉刀闸,是造成事故的直接原因。

2)操作监护人监护工作不到位,没有真正履行到监护职责,现场出现异常情况没有采取有效的应对和控制措施,是造成事故的主要原因。

3)该GW4-220IIW型刀闸为1992年沈开产品,设备老化、运行工况差,多次分合不到位也是导致事故发生的原因之一。

暴露问题:

1)运行人员思想麻痹,安全意识淡薄,工作责任心不强,没有认真履行相关职责。存在违章作业行为,没有严格执行有关的倒闸操作制度,监护工作也不到位。

2)运行人员经验不足,对操作危险点分析与预控考虑不够,对设备存在的安全隐患没有充分的认识,对操作出现的异常情况也缺乏应急处理能力。

3)运行人员有章不循,作业行为不严谨,没有严格执行操作录音制度,没有真正树立与“违章、麻痹、不负责任”三大安全敌人做坚决斗争的信念。

防范措施:

1)停产整顿,全面查找安全薄弱环节,进一步完善各项安全措施,举一反三吸取事故教训。

2)开展 “两票”和防误操作专项整治,切实加强防误操作管理,严肃查处违章现象和行为。汇集印发有关倒闸操作和“两票”方面的规章制度、事故案例,组织运行规程的复审和学习考试;全面检查防误装置和运行设备,提出反事故措施并落实整改;严肃规程制度的执行和落实,严格执行“两票”考核制度,建立大型操作项目主管人员按级到场制度,逐步制定其他各种考核的办法;整治接地线的管理和设备标识,如:端子箱各刀闸操作按钮区域划分、设备双重编号牌、接地线的使用等。

3)加强对员工的安全教育,使员工树立长期与“违章、麻痹、不负责任”三大敌人做斗争的信念,切实提高员工的安全责任心和安全意识。

4)组织一次针对电气操作的技能及运行规程制度掌握水平考核。5)积极开展危险点分析与预控工作,进一步组织生产部门开展防误操作和人身事故方面的危险点分析工作;落实基层班组做好事故预想和反 2 事故演练,提高员工事故应急处理能力。

附图:

图片1 23542刀闸掉落碎片着火点

图片2 23541刀闸触头烧损

图片3 23541刀闸下

图片4 23542刀闸C相刀闸口

2、湛江遂溪供电局35kV南昌变电站“11·29”带负荷拉刀闸恶性电气误操作事故

事故前运行方式:

湛江供电局35kV南昌站#2主变运行,由于35kV洋青变电站改造工程的需要,洋青变电站35kV青昌线开关拆除,因此,35kV南昌变电站青昌线由110kV新桥站经35kV遂洋线T接入青昌线运行,35kV杨南线311开关处于热备用状态。

事故经过:

2006年11月29日16时04分,湛江遂溪供电局输电部报35kV遂洋线#5杆C相线夹异常发热需要停电抢修处理;16时12分,遂溪供电局调度令35kV南昌站值班长全×ד断开35kV青昌线312开关,合上35kV杨南线311开关”。由于杨南线311开关的KK开关有卡死现象,值班长全××和值班员卜××在开关机构箱处手动操作合闸接触器合上35kV杨南线311开关。16时33分,全××返回主控室报调度操作完毕,调度即令值班长全×ד将青昌线312开关由热备用转为检修”,并重复“是将312由热备用转为线路检修”。全××接令后将这次的操作任务告诉值班员卜××,当时卜××正在处理杨南线311开关KK开关故障,叫全××等一下。值班长全××想抓紧时间完成操作任务,未要求值班员卜××停止处理杨南线311开关KK开关缺陷,在没有填写操作票的情况下独自到高压场地进行操作。16时49分,由于全××走错至杨南线出线间隔,并用解锁钥匙进行解锁操作,带负荷误拉35kV杨南线3114线刀,造成35kV杨柑站杨南线311开关过流跳闸、南昌站全站失压的恶性电气误操作事故,损失负荷约3500kW,经处理于18时42分恢复送电。没人员受伤,现场检查3114线刀轻微烧伤。

事故原因:

1)操作人员无填写操作票,走错间隔,没有认真核对设备编号,使用解锁钥匙解锁并单人操作,操作全过程未进行操作录音,导致带负荷拉35kV杨南线3114线刀,是造成事故的直接原因。

2)值班调度员对变电站发布指令不清晰,受令人接令后没有复诵,没有做好记录,凭记忆操作,是造成事故的重要原因。3)35kV南昌站为有人值班,由于地方偏远,人员缺乏,变电站的站长实际工作为值长,进行三班倒值班,站内安全工作缺乏系统管理,是造成事故的间接原因。

4)湛江遂溪供电局于99年从代管关系接管以来,未能对上级有关规章制度予以严格落实,也是造成事故的间接原因。

暴露问题:

1)遂溪供电局对这次恶性误操作事故的严重性认识不足,敏感性差,没有按事故调查规程要求及时向上级主管部门报告。

2)运行人员思想麻痹,工作责任心极差,安全意识淡薄,有章不循,电气操作行为不规范,对有关事故处理和紧急缺陷处理的理解出现偏差,未能吸取同类事故的教训,没有真正树立与“违章、麻痹、不负责任”三大安全敌人做坚决斗争的信念。

3)运行管理部门管理不严,特别是对边远的变电站监督管理不到位,运行管理有关规章制度的执行没有落到实处。

4)遂溪供电局“防误操作装置解锁钥匙管理使用规定”未能按南方电网要求及时修编,只是经站长值长批准就可使用,降低了解锁钥匙的使用限制标准。并且解锁钥匙和其他钥匙在一起存放,解锁钥匙和封条形同虚设,存在严重管理漏洞,失去了解锁钥匙的使用监督管理。

防范措施:

1)针对本次事故暴露出来的问题,制定全面的整改方案和措施。2)开展为期两个月的安全专项整治工作。对直属单位和各县(市)供电局的基层班组,按照上级颁布的安全生产督查标准,逐项排查逐项整治,全面清查安全管理方面出现的漏洞,不留死角。

3)加强培训、教育工作。切实增强生产人员的工作责任心,提高安全的防范能力,提高对安全规程的理解力和执行力,规范调度和运行人员电气操作行为,重视细节管理,想方设法、千方百计使每位员工不折不扣地理解和执行规程、规定和要求,在工作中做到“零违章”。

4)深入抓紧抓好防止电气误操作的反事故措施,切实加强管理,要按照“严、细、实”的要求抓好“两票”和防误操作工作,严禁无票工作,无票操作。

5)重视防误闭锁装置的作用,加强防止电气误操作闭锁装置的解锁管理,减少解锁操作。

3、大理供电局220kV剑川变电站“10·23”带接地刀闸关合隔离开关恶性电气误操作事故

事故前运行方式:

1)220kV剑川变#2主变运行,220kV侧202断路器、110kV侧102断路器、35kV侧302断路器分别接220kV、110kV、35kVⅡ组母线运行,#1主变中、低压侧冷备用、高压侧检修。

2)220kVⅡ组母线运行,285、283断路器接220kVⅡ组母线运行。3)110kVⅠ、Ⅱ组母线并列运行,181、183、187断路器接Ⅰ母运行,182、184、188断路器接Ⅱ母运行,186、115断路器冷备用。

4)35kV单母线联络运行,#1所用变接Ⅰ母运行,#2所用变、剑西线388断路器接Ⅱ母运行,母联312在运行状态,#1电容器383断路器热备用,10kV3号所用变冷备用。

事故经过:

2006年10月20日10时25分,云南省火电建设公司向云南省电力调度中心上了一份编号为2491的配合基建停电申请,申请中的工作内容为“220kV剑川变:1)安装一档220kV旁路母线(注:跨#1主变220kV侧进线间隔)。2)安装#1主变220kV侧进线间隔2015隔离开关及其引下线。3)拆除#1主变220kV侧进线间隔II母接地开关20127。4)安装#1主变220kV侧进线间隔2011隔离开关、20117接地开关与201断路器间的设备连线。”10月20日14时36分,各相关单位批复了意见,同意此项申请。10月21日,云南省火电建设公司宗××,在大理供电局220kV剑川变,办理编号为2006-10-1-024号的工作票,“工作时间:2006年10月21日08时00分2006年10月23日20时00分,工作任务为220kV#1主变201断路器间隔上层旁路母线安装、旁路隔离开关2015安装、20127接地开关拆除。”(见附图所示)经运行值班人员段××许可后开始工作。10月23日17时40分,云南省火电建设公司工作负责人宗××工作结束,到主控室向值班人员说明:“220kV#1主变201断路器间隔上层旁路母线安装、旁路隔离开关2015安装、20127接地刀闸拆除工作已完 成。”可以办理工作终结手续,17时50分运行值班人员办理了工作票编号为2006-10-1-024号的工作终结手续,并报地调。17时55分,地调值班员向220kV剑川变下令:“将220kV#1主变220kV侧由检修转为冷备用”。现场值班人员段××、杨××根据2006-10-1-024号工作票所列安全措施,到现场对安全措施进行逐一拆除,18时01分拆除了装设于2012隔离开关与201断路器之间的一组三相短路接地线,18时06分拉开220kV#1主变高压侧接地开关20160,并汇报地调。18时15分现场办理了2006-10-1-024号工作票终结手续。18时50分地调下令:“将220kV#1主变恢复送电”。19时00分现场值班员段××、杨××到工作现场再次确认,按工作票要求所做安全措施确已全部拆除。19时10分开始进行#1主变恢复送电操作,19时31分当操作至操作票第15项,“合上2012隔离开关”,在2012隔离开关合闸过程中,两触头相距约50cm距离时,触头之间开始放电并伴随有声响,现场操作人员立即按下2012隔离开关紧急停止按钮,并迅速将尚未合到位的2012隔离开关拉开,中止了操作。同时220kV母线保护动作,220kVII组母线失压。#2主变110kV侧、35kV侧运行正常。事故后检查发现220kV剑川变三期工程新安装的#1主变220kVⅠ母2011隔离开关与201断路器之间的引流线已连接上,并且与2011隔离开关配套的20117接地开关在合位(20117接地开关已于2006年5月安装完毕,但2011隔离开关与201断路器之间的引流线一直未安装),而编号为2006-10-1-024的工作票未涉及引流线安装工作。21时00分变电站恢复事故前运行方式。

事故原因:

1)云南省火电建设公司办理的编号为2006-10-1-024工作票的工作任务与本单位所提检修申请、实际工作不相符,没有填写2011隔离开关引流线搭接201断路器工作,但在实际工作中扩大工作范围,致使运行人员对尚未验收的2011隔离开关靠变压器侧一旦合2012隔离开关就带电,这一重大变更没有引起足够重视,埋下事故隐患。

2)双方履行工作终结手续不认真、流于形式,施工人员没有向运行值班人员交代当天工作内容进行注意事项,运行人员没有与工作负责人共同到现场检查设备状态,是事故发生的原因之一。

3)运行值班人员就地操作2011隔离开关时,检查不仔细,未发现20117接地开关在合闸位置,再一次错过发现隐患的机会,导致带接地开关合隔离开关,也是事故发生的原因之一。

暴露问题:

1)“两票三制”执行不到位。未认真履行工作票会签、接收、许可、交底、终结手续。

2)工作人员思想麻痹,安全意识淡薄,对存在的危险源没有足够的认识,安全措施针对性不强。

3)施工单位安全教育培训存在漏洞,进入变电站作业人员对“两票”认识不到位。

防范措施:

1)根据南方电网公司《安全生产教育培训暂行规定》,责成有关责任人学习有关规程制度,并经考试合格后,方可上岗;责成220kV剑川变电站站长、当值值班员进行三个月的待岗学习。

2)认真吸取事故教训,举一反三。领导班子按责任区划分,分头抓落实,实行安全生产提级管理,靠前指挥,下一级负责的工作相应地要求上一级必须在现场,逐级确保电网安全稳定运行 ;全面清理各施工和生产现场,确保监督到位,从小事做起,从细微处入手,就存在的问题逐一开始整改 ;落实“二次系统管理年”及历次安全性评价及安全大检查提出问题的整改,特别是落实反事故措施。

3)实行提级管理靠前指挥,认真分析事故原因,做好事故应急,全面启动并落实整改措施,确保不发生任何事故,迅速扭转安全生产下滑趋势;认真执行事故调查组决定,全面开展安全生产专项整治,稳定安全生产形势,确保不再发生设备、人身、电网和其它责任事故,确保其它各项目标任务的完成;认真落实安全生产专项整治的各项内容,完成各项规章制度的清理、健全并开始试行;制度试行期结束,安全生产专项整治全部到位,事故及障碍同比大幅度下降,“制度文化、诚实文化和后果文化”建设全面推进,岗位职责全面落实,初步建立安全生产长效机制,安全管理上一个新台阶,安全生产进入常态管理。落实“制度文化、诚实文化和后果文化”建设要求,加大安全生产专项整治力度。

4)从安全生产基础管理制度入手,按清理、健全和试行三阶段,全面清理执行的制度,理清管理界面,配套好考核措施,做到操作层在具体执行时所依据的规定是唯一的,而按规定执行的结果是唯一的。

5)诚实履行安全生产的各项制度。一是加强一线员工的教育培训,解决好员工本职本岗应知应会,使一线员工在应知应会的基础上深入、透彻的理解各项制度,深刻认识到不诚实执行制度的后果,以感恩的心态诚实地执行各项制度。二是强化各级生产管理人员执行力,带头严格执行各项检查、考核制度,把问题在生产一线解决。

6)加强企业文化建设。全面梳理企业现在的习惯,摸清现状,其中与“制度文化、诚实文化、后果文化”不相适应的习惯要立足改进,好的习惯要进行文化提升。重点解决责任心的问题,把强烈的责任心养成习惯,形成组织、思想保障体系,持之以恒的坚持下去。

7)严格执行《关于云南电网公司生产单位领导干部深入基层参与班组工作的实施意见》规定,加大领导干部深入基层班组代班的力度,使各级领导干部及时分析和研究生产过程中的隐患并帮助制定整改措施,及时发现和解决班组工作中制度“不衔接、不配套、不完善,执行不到位”的问题,对基层一线的技术水平、工作能力和管理水平,真正做到心中有数。

附图:220kV剑川变电站局部一次接线图

4、昆明供电局220kV马鞍山变电站“12·27”带接地刀闸合隔离开关恶性电气误操作事故

事故前运行方式:

220kV马鞍山变#

2、#3主变运行,220kV母联290断路器、220kV II段母线、旁路母线,#1主变处检修。

110kVⅠ段母线运行,110kV II段母线、旁路母线处冷备用。#

2、#3主变由102、123断路器供I段母线,191、192、193、194、197、198、199、102、123、107接I母运行,110kV母联190断路器处检修。110kV 马二阳轮线105断路器、110kV马易线106断路器处检修。

事故经过:

2006年12月27日,220kV马鞍山变110kV马二阳轮线105断路器、110kV马易线106断路器计划停电,检修内容为“①在铁塔上恢复开断的110kV马二阳轮线与1053隔离开关之间的引流线;②在同杆双回线路铁塔上拆除110kV马二阳轮线与110kV马易线之间的连接引流线,恢复110kV马易线106断路器供本线路;③110kV马易线106断路器CT及110kV马二阳轮线105断路器CT加装在线监测装置”。

12月27日14时10分,以上工作结束并办理了工作终结手续。14时53分,省调何XX向220kV马鞍山变下令:“将110kV马二阳轮线Ⅱ段母线侧1052隔离开关、旁路母线侧1054隔离开关由检修转冷备用”。于是马鞍山变电站值班员张XX用电子操作票系统开出了编号为0600986的“拆除110kV马二阳轮线1052、1053、1054隔离开关安全措施”的操作票。随后,值班员甘XX、张XX、魏X三人拿着该操作票到现场进行操作,操作完毕后,监护人魏X和值班员甘XX就到相邻的106断路器间隔进行110kV马易线106断路器安全措施的拆除,但仅拆除了#19接地线,未拉开10601接地刀闸。返回主控制室后,准备进行“将110kV马易线106断路器由冷备用转运行”的操作,当张XX在用电子操作票系统开操作票时,发现微机五防系统模拟图上10601接地刀闸指示仍在合闸位置,于是就到五防操作系统模拟屏上使用“灯开关设置”功能,将10601接地刀闸人为由合闸位置设置为分闸位置,微机五防系统模拟图上位置信号灯随即显示10601接地刀闸已拉开。于是,张XX最终在微机电子操作票系统中开出了票号为0600992的“110kV马易线106断路器由冷备用转运行”的操作票。

16时30分地调杨X令110kV马易线106断路器由冷备用转运行,16时40分当操作至操作票第7项“合上110kV马易线I段母线侧1061隔离开关”,在1061隔离开关合闸过程中,两触头相距约30cm距离时,触头之间开始放电并伴随有爆炸声响,同时看到有火光落到地面,监护人魏X立即命令操作人张XX停止操作,并跑回主控室向调度汇报。同时110kV母线保护动作,110kV马盐Ⅰ回108断路器,110kV马盐Ⅱ回109断路器、12 110kV马磷Ⅰ回线107断路器、110kV五钠Ⅰ回193断路器、110kV五钠Ⅱ回194断路器、110kV马安线197断路器、110kV马海轮线199断路器、110kV马海Ⅰ回198断路器跳闸,110kVI段母线失压。

事故后现场检查发现110kV马易线10601接地刀闸在合闸位置。事故造成220kV马鞍山变110kV I组母线失压,110kV海口变全站失压,损失负荷7.6万kW,损失电量约21.5万kW.h。

事故原因: 1)直接原因:

运行值班人员在进行110kV马易线送电过程中,漏拉#10601接地开关,导致带接地开关合隔离开关。

2)间接原因:

(1)无票操作。现场人员未携带操作票就拆除110kV马易线106断路器安全措施,事后补填操作票。

(2)未正常使用电脑钥匙,而违规使用解锁钥匙进行操作。(3)操作中实际操作人和监护人职责不清,未进行有效监护。(4)未核对设备实际状态就使用“灯开关设置”功能,人为改变接地开关在防误闭锁装置模拟屏上的位置状态。

(5)运行人员未履行工作票终结手续就汇报调度具备送电条件。暴露问题:

1)对“两票三制”认识不到位,“两票三制”执行随意。(1)无票操作。严重违反《安规》等有关规定。

(2)操作人、监护人、值班负责人签字随意,角色错位,职责不清;操作中未进行有效监护。

(3)在工作票未履行工作票终结手续的情况下,就汇报调度。(4)“两票”其他相关制度执行不认真。

2)防误闭锁装置的使用、管理存在死角和漏洞。(1)随意使用解锁钥匙进行操作。

(2)使用防误闭锁装置模拟操作屏上的灯开关设置功能前,没有与现场实际运行状态检查核对。

(3)解锁钥匙管理存在死角。个别运行人员个人私自保存有解锁钥匙。

3)制度文化落实不到位,缺乏诚信。

(1)对规章制度保障现场安全生产的重要性认识不到位。(2)缺乏诚信,安全生产承诺书流于形式。

(3)工作时图方便,怕麻烦,盲目图快,忽视制度执行,并相互默许违章行为。

4)安全生产责任制落实不到位,监督管理存在死角和漏洞。(1)制度执行中缺乏对过程的控制、监督、检查、考核,未形成有效闭环管理。

(2)教育培训不到位,没有切实提高员工安全意识、责任意识、诚实意识、后果意识。

(3)管理效能不高,效能的衰减在班组层面表现得尤为突出。防范措施:

1)立即采取措施,稳定员工情绪,扭转安全生产被动局面。2)从思想教育入手,消除安全生产思想隐患。

(1)提高诚实意识,自觉执行规章制度,不折不扣履行安全生产承诺。(2)强化现场人员责任意识、后果意识,做到“守土有责”,对自己的行为及后果负责。

(3)消除应付检查心理,杜绝工作时图方便,怕麻烦、盲目图快的行为。

3)严格执行“两票三制”。

(1)对照两票执行流程,全面查找每个环节中存在的不足和习惯性违章行为,提出解决措施。

(2)强化“两票”执行过程控制,做到有执行、有监督、有检查、有考核,形成闭环管理。

(3)优化“两票”合格率的考核机制,防止单纯追求票面合格率的现象。

(4)规范操作流程。4)加强防误闭锁装置管理。

(1)加强源头管理,对新安装的防误闭锁装置配备的解锁钥匙及时收集并纳入管理范围,做到每把解锁钥匙可控、在控。

14(2)加强防误闭锁装置的运行维护管理。清理防误闭锁装置管理制度。清理优化现场运行规程,确保相关内容满足防误闭锁装置的规范管理。

5)加强教育培训。针对变电运行人员在执行“两票三制”和现场规章制度中的诸多问题,加强应知应会培训、演练、考试,提高岗位技能操作水平,使之能熟知岗位职责,熟悉工作流程,熟练掌握操作技能。

6)加强安全生产监督管理。强化制度执行中对过程的控制、监督、检查、考核,做到闭环管理,形成长效机制,提高安全生产监督管理水平。

7)加强省调、地调两级调度机构管理制度之间的衔接统一,规范出线隔离开关以内的接地开关(接地线)的管理。

附:110kV马易线106断路器间隔接线简图

二、2006年一般误操作事故(7起)

5、三亚供电局110kV河西变电站误投压板引起110kV母联开关保护误动事故

事故前运行工况:

事故前110kV河西站运行方式:110kV鸭西II线在I母运行,#2主变在II母运行,I、II母之间的母联分段开关1103在运行。110kV鸭西I线河西侧开关在II母上热备用(该站#1主变正在扩建中)。事故前相关情况:1月9日15时15分左右,广西电网公司赴海南调试队在做110kV河西站保护定检过程中,发现无定检任务的110kV母联分段开关保护无定值单却投入保护,报给配合工作的三亚供电公司继保人员陈AA,陈AA报给继保专职陈BB,陈BB当时在处理另外的事情,没有及时到河西站,也未给出处理意见。16时10分,母联分段开关1103送电前,广西调试人员问,要不要退出压板再送电,陈ХХ说,按原来投入状态投入压板。16时48分,母联分段开关1103送电。

事故经过:

2006年1月9日20时28分,110kV河西站10kV人民医院线的一用户(三亚南宏实业)设备厂家(遵义长征电器设备有限责任公司),在设备安装完成后的送电过程中违章操作,厂家操作人员带地刀合开关,造成人民医院线开关1034过流II段动作跳闸。扩大情况:同时,110kV母联分段开关1103过流I段动作跳闸,110kV II母失压,#2主变停电。处理情况:事故发生后,公司营销部、继保班有关人员迅速赶到现场。营销人员发现用户三亚南宏实业有限公司的配电06出线柜接地刀闸在合闸位置,立即下发整改通知书给用户。继保人员发现110kV母联分段1103断路器无定值单误投保护,造成该开关保护误动。经退出母联分段1103断路器保护,20时34分,#2主变送电成功。

事故原因:

1)10kV用户误操作。用户在合专柜开关时,不遵守五防操作步骤,自行解锁操作,造成带地刀合开关。

2)继保人员在得知110kV母联分段1103断路器保护压板与定值单规 定不一致的隐患后,没有立即采取措施进行整改,致使该保护压板继续被误投入,导致外部10kV设备故障时保护误动。

暴露问题:

1)用户工程验收管理不规范,营销服务部对用户工程的安全监督管理不到位。

2)继电保护管理工作存在漏洞,有关部门对于保护定值管理不按反措要求整改,导致保护误动,造成事故扩大。

3)在南方电网组织的预试定检过程中,已发现严重安全隐患,公司继保人员在预试人员两次的提醒下,没有引起高度重视,不及时通知调度员和运行人员退出误投的保护压板。暴露出公司继保人员工作责任心、安全意识不强。

防范措施:

1)规范用户工程验收,验收发现问题必须要整改完成合格后才能送电。

2)规范10kV用户的安全管理,配电柜必须有五防装置,配电房内要有现场操作规程,配备合格的电工,遵守《电业安全工作规程》等相关的安全规程。

3)严格执行各项规章制度及反事故措施,严格执行各项安全技术措施,规范定值管理,杜绝继电人员人为责任造成的“误投、误碰、误整定”等事故。

4)加强继保人员的安全思想意识及工作责任心的意识。5)加强继保人员的专业知识培训,提高专业技能水平。

6、海口供电公司110kV营根站运行人员走错间隔误碰导致#1主变35kV侧开关跳闸事故

事故经过:

5月2日12时29分,营根站操作人黄×、监护人云××在执行“将#2主变由热备用转为运行再将#1主变由运行转为热备用”的操作过程中,在后台遥控合#2主变35kV侧3502开关时,开关拒合,并出现 “2B中压侧控制回路断线” 报警信号。两人到设备现场查#2主变35kV侧3502开关拒合原因时,因走错间隔,误按#1主变35kV侧3501开关机构“紧 急脱扣”按钮,造成运行中的#1主变35kV侧3501开关跳闸。

事故原因:

操作人员因走错间隔,误按#1主变35kV侧3501开关机构“紧急脱扣”按钮,造成运行中的#1主变35kV侧3501开关跳闸。

暴露问题:

1)监护人存在多种严重的思想违章,一是判断故障想当然,凭印象;二是到现场没有按照规定核对设备的双重编号;三是在查找原因有疑问时,没有停下来分析,把问题弄清楚,不能做到“先想后干,想明白了再干,没想明白就不要干”;四是认为操作人水平低,忽视了与操作人之间的互相监督监护的作用。这是典型的“违章、麻痹、不负责任”安全生产三大敌人。

2)操作人和监护人在这一过程中缺乏沟通,操作人员素质不高,一味盲从,没有起到相互提醒、相互把关的作用。

防范措施:

1)以营根站误操作事故作为典型进行安全思想警示教育,组织各站运行人员认真学习,举一反三,每人查找思想深处的违章根源,切实提高每个运行人员的安全意识。

2)继续按照变电运行所《倒闸操作全过程的规定》加强现场倒闸操作过程的训练,理解操作票中每项操作的原因、目的,并规范每一顶操作的标准和行为。

3)组织运行人员学习《安规》、《电气操作导则》等有关规程、规定和制度,并进行《安规》考试。

7、湛江供电局220kV霞山站因值班人员操作漏项,漏退保护压板,造成#2主变差动保护动作跳变中开关事故

事故经过:

2006年5月12日10时50分,220kV霞山站#2主变变高2202开关CTA相二次端子盒渗油处理工作结束。11时00分,调度令将“220kV霞山站#2主变变高2202开关由检修转为运行状态,将220kV旁路2030开关由代路转为热备用状态”。值班员梁××(监护人)、郑××(操作人)开始执行“220KV #2变高2202开关由检修转运行,220KV旁路2030开 关由代220KV #2变高2202开关运行转热备用”的操作任务,当两人在操作完第18项“投入220KV失灵保护跳#2变高2202开关保护压板2QP”操作项目后,由于麻痹大意,认为该页操作项目已全部完成,即翻页进行次页操作,11时35分,当操作到第20项“短接220kV旁路2030CT差动保护试验端子压板2SD”时,由于漏第19项“退出#2主变差动保护压板1LP”的操作,造成#2主变差动保护动作,110kV#2变中1120开关跳闸。跳闸后,值班人员立即进行检查发现漏退#2主变的保护压板并报告调度,11时44分,调度令合上#2主变变中1102开关,恢复1102开关运行,事故无造成少送电。

事故原因:

1)操作漏项,在未退出#2主变差动保护压板1LP的情况下即短接220KV旁路2030 CT差动试验端子压板2SD,致使在220kV旁路CT切换至#2变高2202开关CT过程中,产生差流造成差动保护动作跳#2主变变中开关。

2)#2主变保护跳旁路2030开关出口压板有电量保护及非电量保护两个出口压板,在220kV旁路2030开关代220kV#2变高2202开关运行时,只投入#2非电量保护压板,没有投入#2主变电量保护跳220kV旁路2030开关压板,造成#2主变差动保护动作时旁路2030开关没有跳闸。

暴露问题:

1)“违章、麻痹、不负责任”行为在部分运行人员中依然存在,特别是麻痹思想较为突出。

2)保护压板的投退操作,缺乏有效的相互监督作用。3)危险点的分析不够充分,没有采取有效的预控措施。

4)在倒闸操作任务多,操作人员分散的情况下,分工安排不合理,未能做好人员有效的协调工作。

防范措施:

1)认真贯彻执行南方电网公司、省公司颁发的各项规章制度,在员工中真正树立起与“违章、麻痹、不负责任”三大安全敌人作长期斗争的理念,加强培训教育,切实增强员工的工作责任心,提高安全意识。

2)按照“严、细、实”的要求抓好“两票”和防误操作管理工作,19 加强“两票”执行的动态管理,规范员工的作业行为,杜绝电气误操作事故的发生。

3)严格执行变电站电气操作实行语音记录管理制度,对操作全过程进行语音记录。

4)加快主变保护改造,开展变电站保护压板、操作细则、操作票库核查工作,建立保护打印信息和保护压板投退状态卡,减少操作差错。

5)加快原已开展的操作危险点预控文档的审核工作,认真开展危险点分析和预控,确保操作不出差错。

8、儋州供电公司110kV 那大变电站运行人员操作错误造成110kV洛那线跳闸事故

事故经过:

2006年6月29日15时45分,儋州供电公司110kV 那大站值班人员刘××、黄××接到中调调度员操作指令:退出110kV洛那线高频保护压板(配合220kV洛基站110kV洛那线高频反措改造工作)。由于后台机6月21日发生通讯机故障,6月24日检修处理未排除故障,本项操作无法在后台机完成(注:该线路保护装置型号:CSL161B;生产厂家:许继四方;生产日期:2000年11月。保护装置设计中没有高频保护硬压板、距离、零序保护硬压板,仅有保护总出口压板)。值班人员填写退出110kV洛那线高频保护压板(软压板)操作票。15时50分,操作人黄××、监护人刘××在保护装置上按操作票步骤进行操作,当进行CTL功能后,显示二个子菜单DOT和EN,本应进入EN(压板投退)菜单执行03项(高频保护投退),因操作人、监护人未核对清楚菜单(操作人戴老化眼镜),错误进入DOT(开出传动)菜单执行03项(远动遥控跳闸出口),输入密码后,开出保护跳闸指令,造成110kV洛那线跳闸,保护装置三相操作箱(ZBZ-11S)上保护跳闸信号灯亮,中控室蜂鸣器报警。110kV洛那线跳闸后,值班人员及时报告中调调度员,中调取消220kV洛基站110kV洛那线高频反措改造工作。经中调下令,15时54分,110kV洛那线恢复运行。30日10时30分,事故调查组到220kV洛基站、110kV那大站调查事故情况,听取当事人讲述操作过程和儋州供电公司初步调查情况后,重新进行核对模拟试验,确认110kV洛那线跳闸为操作人、监护人进入菜单选择过 程中发生错误所致。

事故原因:

1)操作人、监护人在操作过程中未认真执行唱票、复诵,未认真核对菜单,是造成这起事故的主要原因。

2)后台机故障未能及时修复,致使该操作任务无法在后台机上直观完成,是这起事故的次要原因。

暴露问题:

1)运行人员安全思想意识淡薄,责任心不强,对保护装置界面菜单不熟悉,键盘操作不熟练,操作人与监护人唱票、复诵落实不到位,未能起到有效的监护作用。

2)保护装置设计不合理,没有配置各种保护出口硬压板,界面窗口窄小,操作密码未设置权限,实行统一密码容易造成职责不明。

3)后台机容量小,装置老化,故障较多,经常发生通讯中断或雷击损坏,无法满足设备运行要求。

防范措施:

1)认真贯彻落实南方电网公司《电气操作导则》,严格执行操作票制度,认真完成每一项操作,保证操作过程中的相互监护强化安全教育及技能培训,提高员工安全思想意识,提升技术水平。

2)加大综合自动化改造力度,特别是针对110kV那大站(93年投产)设备老化,综自装置配置水平落后等情况,尽快实施设备改造,提高设备健康水平。

9、惠州供电局500kV惠州站因值班员擅自解锁、单独操作导致误切500kV东惠乙线5031开关事故

事故经过:

2006年11月2日上午,惠州供电局500kV惠州站500kV核惠线5021开关液压机构渗油导致油位降至下限,运行人员临时向中调申请将500kV核惠线5021开关由运行转冷备用状态,对液压机构进行补油工作。10时46分执行了中调6503号调度令(将500kV核惠线5021开关由运行转冷备用状态)。11时15分,发出500kV核惠线5021开关机构补油工作票。12时30分5021开关机构补油工作完成,检修人员要求值班人员在主控 室试合5021开关,检查开关机构检修质量。值班员在未报告值班长,且没有监护人的情况下,于12时32分擅自用五防解锁钥匙解锁操作合上了5021开关;随后检修人员要求断开5021开关,12时34分50秒,值班员未进行五防模拟操作,没有请示班站长及有关主管领导,再次擅自用五防解锁钥匙解锁操作,又未认真核对设备名称、编号、位置,导致误断开控制屏上与5021开关相邻的500kV东惠乙线5031开关,被发现后,立即于12时35分21秒合上5031开关。因500kV东惠乙线由5031和5033开关同时供电,误切5031开关未造成线路停电,未对系统造成影响,未造成少供电。

事故原因:

1)值班员违反《电业安全工作规程》(发电厂及变电所电气部分)第22条、广东电网公司《防止人身伤亡事故十项重点措施》“3.1”、“3.11”及《惠州供电局防止误操作闭锁装置解锁操作管理规定》(惠电安[2006]13号文)的有关规定,在无人监护的情况下,又未报告值班长,单人进行操作,且擅自解锁,又未认真核对设备名称、编号、位置,最终导致误切5031开关,是事故发生的直接原因。

2)500kV惠州变电站对安全管理制度执行不严,五防解锁钥匙管理不善,未能及时纠正值班人员违章行为,导致值班员黄×在无人监护的情况下,擅自解锁,单人进行操作,是事故发生的间接原因。

防范措施:

1)严格安全管理,对人员违章行为和安全管理不到位的情况须加强考核力度,扭转制度执行不力的现象。

2)各变电站立即核查防误闭锁装置解锁用具的使用和保管情况,严格执行“五防”管理制度,加强五防装置的管理,从根本上杜绝误操作的发生。要求解锁操作完成后,由值班长记录并立即将解锁钥匙放回存放箱,并贴好封条,由站长负责监督。

3)进一步完善和规范检修过程中试分合开关的操作规定,制定实施细则。

4)切实增强生产人员工作责任心,强调运行值班纪律,严格执行操作监护制度。

5)加强变电站安全管理工作,积极查找安全管理上的漏洞,制定相应的防范措施;认真执行规章制度,加强现场监督,及时纠正员工习惯性违章行为,实现安全生产可控在控。

10、清远供电局110kV 黄花河站巡检人员操作漏项误投压板,造成线路遭雷击时主变两侧开关跳闸事故

事故前运行方式:

110kV黄花河站110kV龙黄线挂I段母线运行,110kV琶黄线挂Ⅱ段母线运行,110kV母线单母分段运行,#1主变挂110kVⅠ段母线带10kVⅠ段母线运行(该站只有一台主变)。

事故经过:

2006年11月19日00时47 分02秒,110kV黄花河站110kV龙黄线线路受雷击距离Ⅰ段保护动作出口,因110kV龙黄线跳闸出口压板在退出位置,110kV龙黄线开关未能跳闸;00时47分 04秒465毫秒,#1主变高压侧间隙零流第一时限出口联跳10kV黄汤二干、黄升干、黄四干(小水电线路);00时47 分04秒965毫秒#1主变高压侧间隙零流第二时限出口跳#1主变变高101开关及变低501开关,造成10kVⅠ段母线失压。事故造成甩负荷约12MW,损失电量1.1万kW.h。

事故原因:

1)110kV龙黄线#18杆B相小号侧导线侧第一片绝缘子被雷击碎、大号侧绝缘子受雷击闪络;#25杆A、C两相绝缘子受雷击闪络;#26杆A、B两相跳线绝缘子受雷击闪络。

2)事故后通过检查黄花河站运行工作记录、地调调度操作指令记录及操作录音回放发现: 2006年7月25日,地调令巡检班巡检人员投入110kV龙黄线保护跳闸出口压板,巡检人员经复诵确认无误后,在执行操作过程中误将110kV琶黄线保护跳闸出口压板当作110kV龙黄线保护跳闸出口压板投入,操作执行完毕后,巡检人员在汇报地调时却清晰的记录“已投入110kV龙黄线保护跳闸出口压板”。故漏投110kV龙黄线保护跳闸出口压板是造成事故的直接原因。

3)巡检人员思想麻痹,安全意识淡薄,工作责任心不强,没有认真履行相关职责。没有严格执行调度规程及有关的倒闸操作制度,监护工作 也不到位。

4)巡检人员对操作危险点分析与预控考虑不足,对变电站运行方式改变相对应保护压板的投退情况不熟悉。巡检人员巡视设备不到位,在每天巡视设备时也没能及时发现运行中的110kV龙黄线漏投保护跳闸出口压板,导致事故的发生。

5)巡检运行人员有章不循,没有严格执行操作录音制度,操作录音装置存在缺陷未能处理,在管理上有待加强。

防范措施:

1)提高运行人员的工作责任心,深刻吸取教训,坚决与“违章、麻痹、不负责任”三大敌人作斗争。

2)加强巡检人员的技术培训工作,切实知履行专业知识考试、实操等考核制度。

3)完善变电站保护压板检查制度和使用继电保护压板投退通知单。

11、都匀供电局220kV都匀变220kV都麻II回误投保护压板导致跳三相断路器事故

事故经过:

2006年11月21日2时48分,220kV都麻Ⅱ回线路B相发生接地,220kV都匀变侧220kV都麻II回202线路保护双套动作, 南瑞RCS931A电流光差动保护启动后12ms出口跳202断路器三相,南瑞RCS931A保护重合闸未投(正常运行时,只投四方CSC101B保护重合闸,状态为:单重);四方CSC101B高频阻抗保护启动后经32ms出口跳B相,四方CSC101B保护重合闸未动作(由于此时202断路器已三相已跳开,而四方CSC101B保护重合闸为单重方式,故四方CSC101B保护根据逻辑启动“三跳闭锁重合闸”功能闭锁了重合闸)。220kV麻尾变侧双套保护动作正确单跳麻尾变侧202断路器B相,重合成功。由于都麻Ⅰ、Ⅱ回并列运行,故未造成负荷损失。检查发现,都麻Ⅱ回光差保护屏“沟通三跳”压板在投入状态,该压板系10月15日新投都麻Ⅱ回启动投运时投入。

事故原因:

1)220kV都麻Ⅱ回线路故障跳闸直接原因为#149塔B相绝缘子被雷击(经现场测量:220kV都麻II回线149#塔接地电阻左前:3Ω、左后: 3Ω、右前:3Ω、右后:3Ω),故障时气象条件为雷雨天气(#138塔A相玻璃绝缘子有裂痕,经分析,判断为自爆所致)。

2)220kV都匀变220kV都麻Ⅱ回线202断路器单相故障跳三相的原因是都麻II回在启动投运时,其光差保护屏“沟通三跳”压板误投所致。

暴露问题:

1)基建施工人员在保护移交、投运的过程中,操作流程不规范。2)设备投运操作过程中,人员监护不到位;违反了《电业安全工作规程(发电厂及变电所电气部分)》第24条“操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作”。

3)设备投运前无正式签发的现场运行规程。违反了《南方电网新设备投运调度管理办法》中2.8条“新设备启动前必须具备下列条件: 厂站运行规程已修编或补充并报调度备案。”

4)新设备投运前准备不充分,如:人员对RCS-931系列超高压线路成套保护装置功能不熟悉,在都匀供电局内部对此次启动的准备不充分,没有按照《贵州电网新设备投运实施细则》中的要求对相关运行人员进行培训,使之熟悉设备,在局内部召开本单位范围内的启动会上,对检修、安装、运行单位间职责界定不到位,没有清晰的对各自的工作范围与工作职责进行划分与明确。

5)压板标识不规范。“沟通三跳”压板功能实际为沟通三跳闭锁重合闸,但其标识不能反映其真实功能,使运行人员产生误解。

6)厂家出厂保护压板标识与说明书不统一,同一功能压板有三种叫法(沟通三跳、沟三闭重、投闭重三跳),且在都麻Ⅰ回线的两侧同一保护压板的叫法也不统一。

7)没有认真吸取过去类似的事故教训,没有把好基建工程验收、投运关。

防范措施:

1)立即将修编的220kV都匀变220kV都麻Ⅱ回间隔现场运行规程并报局审批、签发。检查并完善其它变电站现场运行规程。并做到今后新设备投运前,没有运行规程不投运。

2)对同型号保护装置压板投入情况进行检查,完善保护压版双重命 25 名,杜绝同类现象再次发生。

3)对新投设备严格履行验收手续,在设备投运前要求变电站具备完整的图纸、说明书等资料,做到资料不齐,不投运。

4)加强对运行人员的技术培训,特别是新投运设备前的培训。5)对新投设备必须在投运前拟定或修改相关的现场运行规程。并认真组织学习新设备启动投运方案。

6)新设备启动正常后,运行单位会同施工单位进行一次全面的复查。无异常后,双方签字正式进行运行交接。

7)进一步加强基建工程验收、投运关,特别是在投运的过程中,要做好与施工人员的有效沟通、交流,确保新设备投安全可靠投运。

第四篇:电力系统异常及事故处理

第四部分 电力系统异常及事故处理(40题)

1、何谓电力系统事故,引起事故的主要原因有哪些?

答:所谓电力系统事故,是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。

引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。

2、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类?各类事故的含义是什么? 答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电压发生变化,用户用电受到影响的事件。

系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。

3、常见的电力系统事故有哪些?

答:(1)主要电气设备的绝缘损坏,如由于绝缘损坏造成发电机、变压器烧毁事故。严重时将扩大为系统失去稳定及大面积停电事故。

(2)电气误操作,如带负荷拉闸刀、带电合接地线、带地线合闸等恶性事故。

(3)继电保护及自动装置拒动或误动。

(4)自然灾害,包括大雾、暴风、大雪、冰雹、雷电等恶劣天气引起线路倒杆、断线、引线放电等事故。

(5)绝缘子或绝缘套管损坏引起事故。

(6)高压开关、闸刀机构问题引起高压开关柜及闸刀带负荷自分。(7)系统失稳,大面积停电。

(8)现场不能正确汇报造成事故或事故扩大。

4、电力系统事故预防措施有哪些?

答:(1)编制合理的系统运行方式(如电源平衡和结线方式)。(2)创造条件及时消除设备缺陷及系统的薄弱环节。

(3)利用状态估计、DTS、静态安全分析等高级应用软件,加强培训,提高调度运行人员处理事故的能力。

(4)严格贯彻执行各项规章制度。(5)提高电网调度系统技术装备水平。

(6)加强事故预想和反事故演习,提高事故处理应变能力。

5、调度部门的哪些过失会造成事故? 答:(1)电力系统运行方式安排不合理。(2)电力系统备用容量不足或分配不当。(3)设备检修方式安排不当。

(4)继电保护及系统安全自动装置与系统运行方式不协调,包括定值误整定(误使用),系统安全自动装置使用不当。

(5)调度员指挥系统操作时对系统运行情况和设备运行状态不清或者违反规章制度而误操作。

(6)调度员处理事故时,判断错误,采用错误的处理方法而扩大事故。(7)各级运行人员工作不协调,拖延事故处理时间而扩大事故。(8)事故时通讯失灵,调度员无发指挥,至使事故扩大。

(9)事故时远动设备遥信、遥测信号不正确,计算机监控系统失灵至使事故扩大。

6、事故处理的一般原则是什么?

答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点:

(1)尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解;

(2)尽一切可能保护设备的连续运行,以保证对用户连续供电,特别要采取果断措施,保证周波,保证厂用电安全运行,对于正常运行的系统,也要特别注意周波、电压的变化,以保证正常系统安全运行;(3)尽快对已停电的用户特别是重要用户保安电源恢复供电;(4)调整系统运行方式,使其恢复正常。

7、系统发生事故时,要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么?

答:系统发生异常或事故情况时,有关单位值班员应尽速正确地向有关调度做如下内容的汇报:

(1)异常现象,异常设备及其他有关情况;(2)事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间;(3)继电保护及安全自动装置动作情况;(4)出力、电压、频率及主干线潮流变化情况;(5)人身安全及设备损坏情况;(6)故障录波器的有关记录。

8、事故单位可不待调度指令自行先处理后报告的事故有哪些?

答:(1)对人身和设备安全有严重威胁者,按现场规程立即采取措施;(2)确认无来电的可能时,将已损坏的设备隔离;(3)发电机组由于误碰跳闸,应立即恢复并列;

(4)线路开关由于误碰跳闸,应立即对联络开关鉴定同期后并列或合环;(5)对末端无电源线路或变压器开关应立即恢复供电;(6)调度规程中已有明确规定可不待调度下令自行处理者。

9、事故处理告一段落后,调度值班人员应做些什么工作?

答:当事故处理告一段落后,调度值班人员应迅速向有关领导汇报事故情况,还应按有关规定及时报上级调度。对于线路故障跳闸(无论重合成功与否)处理完后,应通知维护管理部门查线。事故处理完毕后应详细记录事故情况和处理过程,并于72小时内填写好事故报告。

10、何为频率异常?华东电网频率事故的标准是什么? 答:电力系统事故的频率大幅度变化的动态过程称为频率异常。它不同于正常运行中的频率波动,主要表现在变化幅度、速度快。当功率严重缺额时,往往会造成频率崩溃。

华东电网频率超出50±0.2赫兹为事故频率。事故频率的允许持续时间为:超出50±0.2赫兹,持续时间不得超过30分钟;超出50±0.5赫兹,持续时间不得超过15分钟。当安徽电力系统与华东电力系统解列运行时,解列地区容量不超过300万千瓦时,超出50±0.5赫兹,持续时间不得超过30分钟;超出50±1赫兹,持续时间不得超过15分钟。

11、电网监视控制点电压超出什么范围、超出多少为电压异常(障碍)?超出什么范围、超出多少为事故?

答:(1)超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过1小时,或超出规定数值的±10%,且延续时间超过30分钟为电压异常;(2)超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过2小时,或超出规定数值的±10%,并且延续时间超过1小时为电压事故。

12、电网监视控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取哪些措施?

答:应采取如下措施:

(1)迅速增加发电机无功出力;(2)投无功补偿电容器;

(3)设法改变系统无功潮流分布;

(4)条件允许降低发电机有功出力,增加无功出力;(5)必要时启动备用机组调压;(6)切除并联电抗器;

(7)确无调压能力时拉闸限电。

13、造成母线失压的原因有哪些? 答:造成母线失压的原因主要有:

(1)母线设备(包括压变、避雷器、刀闸、支持瓷瓶、引线、开关母线侧套管等)本身故障或母线保护误动作;

(2)出线线路故障(包括主变)开关拒动,失灵保护动作引起越级跳闸;(3)单电源变电所的受电线路或电源故障;

(4)发电厂内部事故,使联络线跳闸,引起全厂停电。或者由于系统联络线故障,引起全厂停电。

14、变电所母线停电,一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么? 答:判别母线失压的依据是应同时出现下列现象:(1)该母线的电压表示指示消失;(2)该母线的各出线及变压器电流消失;(3)该母线所供厂用电或所用失去(无备投)。

事故处理过程中应注意,切不可只凭所用电源全停或照明全停而误认为是变电所全停电。

15、母线故障或失压,值班调度员在接到现场值班人员的汇报后应做哪些工作?

答:(1)应立即了解失压母线开关是否已全部跳开。若未跳开,则应立即令其拉开失压母线上所有开关,发现故障点立即隔离,并对一、二次设备及保护动作情况进行详细检查;

(2)立即判断故障范围,首先处理系统失稳、解列、过负荷及对重要用户恢复送电问题,防止事故扩大;

(3)了解现场详细情况,确定处理方案,进行恢复操作。

16、当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等异常现象时,应如何处理?

答:当母线停电,并伴随由于故障引起的爆炸、火光等异常现象时,现场应拉开故障母线上的所有开关,找到故障点并迅速隔离,请示值班调度员同意,方可对停电线母线送电。

17、线路跳闸后一般处理原则有哪些?

答:(1)系统联络线或环网线路(包括双回和多回线路)中,某一回线开关跳闸时,调度员和有关单位值班员首先按本规程的有关规定处理由此引起的稳定破坏、系统解列、元件过负荷等异常状态,然后再对跳闸线路进行事故处理。(2)当线路开关跳闸后,为加速事故处理,各级调度运行人员可以不待查明原因,按规定对故障跳闸的线路进行强送电。(3)各类线路开关跳闸后,经过强送电不成或已确认有明显故障时,则可认为线路是永久性故障。值班调度员应下令将故障线路各端开关、闸刀拉开后并三相短路接地,通知有关单位进行事故抢修。通知时应说明保护动作情况,线路是否带电;若线路无电,也应说明是否做好安全措施,找到故障点后,是否可以不经联系即开始进行检修工作。调度员应尽可能根据继电保护提供的故障录波器测距情况供查线单位参考。

(4)各类线路瞬时故障、开关跳闸后自动重合闸动作成功或强送成功者,线路虽在带电运行,但值班调度员仍需通知线路所属单位对该线路进行带电查线,并告之继电保护动作情况及故障测距,经带电查线发现故障点应立即汇报调度员,未查出故障点也应报告调度。

18、线路跳闸,哪些情况不宜强送? 答:下列情况线路跳闸后,不宜强送电:(1)空充电线路;(2)试运行线路;

(3)线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其它线路上,不影响供电;

(4)电缆线路;

(5)有带电作业工作并申明不能强送电的线路;(6)线路变压器组开关跳闸,重合不成功;(7)运行人员已发现明显故障现象时;(8)线路开关有缺陷或遮断容量不足的线路;

(9)已掌握有严重缺陷的线路(水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等)。

19、变压器事故过负荷时,应采取哪些措施消除过负荷? 答:应采取如下措施:(1)投入备用变压器;(2)指令有关调度转移负荷;(3)改变系统结线方式;(4)按有关规定进行拉闸限电。20、变压器事故跳闸的处理原则是什么? 答:(1)检查相关设备有无过负荷问题;

(2)若主保护(瓦斯、差动等)动作,未查明原因消除故障前不得送电;(3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变无问题可以送电。(4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电;(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器;

(6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。

21、变压器出现哪些情况时应立即停电处理?

答:变压器有下列情况之一者,应立即停电进行处理:(1)内部音响很大,很不均匀,有爆裂声;

(2)在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升;(3)油枕或防爆管喷油;

(4)漏油致使油面下降,低于油位指示计的指示限度;(5)油色变化过甚,油内出现碳质等;(6)套管有严重的破损和放电现象;(7)其他现场规程规定者。

22、高压开关本身常见的故障有哪些?

答:高压开关本身常见的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假合闸、假跳闸、三相不同期(触头不同时闭合或断开)、操作机构损坏或压力降低、切断能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的开关不按指令的相别动作等等。

23、开关机构泄压,一般指哪几种情况?有何危害?

答:开关机构泄压一般指开关机构的液压,气压、油位等发生异常,导致开关闭锁分、合闸,直接威胁电网安全运行。

24、开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施? 答:应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来,可根据以下不同方情况采取措施:(1)凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源);

(2)用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后);

(3)对“π”型接线,合上线路外桥闸刀使“π”接改成“T”接,停用故障开关;

(4)对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀;

(5)对于双电源且无旁路开关的变电站线路开关泄压,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变的方式处理泄压开关的操作机构。

(6)对于3/2接线母线的故障开关可用其两侧闸刀隔离。

25、开关出现非全相运行时如何处理?

答:根据开关发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施:(1)开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相开关。

(2)如果开关是两相断开,应立即将开关拉开;

(3)如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开,然后到开关机构箱就地断开开关;

(4)也可以用旁路开关与非全相开关并联,用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流;

(5)如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理;

(6)母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。

26、遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时,应采取什么方法处理? 答:(1)用旁路开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后,用刀闸解环,使非全相开关停电。(2)用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关,用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停电,再拉开非全相开关的两侧闸刀,使非全相运行开关停电。

(3)如果非全相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开,再按上述方法将非全相运行开关停电。

(4)非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条“1”、“2”项处理。

27、闸刀在运行中出现异常怎样处理? 答:应分别进行如下处理:

(1)对于闸刀过热,应立即设法减少负荷;

(2)闸刀发热严重时,应以适当的开关,利用倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式,转移负荷,使其退出运行。

(3)如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。(4)瓷瓶不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。

(5)与母线连接的闸刀瓷瓶损伤,应尽可能停止使用。

(6)瓷瓶外伤严重,瓷瓶掉盖,对地击穿,瓷瓶爆炸,刀口熔焊等,应立即采取停电或带电作业处理。

28、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?

答:(1)带负荷合闸刀时,即使发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故。

(2)带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。但如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。

29、变电站全停电如何处理?

答:当发生变电站全停事故,变电站与调度间能保持通讯联系时,则有由值班调度员下令处理事故恢复供电。变电站在全站停电后运行值班人员按照规程规定可自行将高压母线母联开关断开并操作至每一条高压母线上保留一电源线路断路器,其他电源线路开关全部切断。当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电。调度员在判明该变电站处于全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电。变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。

30、二次设备常见的异常和事故有哪些? 答:主要有:

(1)直流系统异常、故障;(2)二次接线异常、故障;(3)CT、PT等异常、故障;

(4)继电保护及安全自动装置异常、故障。

31、运行中的CT二次侧为什么不容许开路?PT二次侧为什么不容许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?

答:CT开路将造成二次感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT。处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。

PT二次侧如果短路将造成PT电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧来,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离。

32、二次系统的直流正、负极接地对运行有什么危害?

答:二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器接点。

33、查找二次系统的直流接地的操作步骤和注意事项有哪些?

答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。

注意事项:

(1)当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。(2)处理时不得造成直流短路和另一点接地。

(3)拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。

34、交流回路断线主要影响哪些保护?

答:凡是接入交流回路的保护均受影响,主要有:距离保护,相差高频保护,方向高频保护,高频闭锁保护,母差保护,变压器低阻抗保护,失磁保护,失灵保护,零序保护,电流速断,过流保护,发电机,变压器纵差保护,零序横差保护等。

35、遇有哪几种情况应同时退出线路两侧的高频保护? 答:遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护:(1)高频保护装置故障;(2)通道检修或故障。

36、哪几种情况应停用线路重合闸装置?

答:遇有下列情况应立即停用有关线路重合闸装置:(1)装置不能正常工作时;

(2)不能满足重合闸要求的检查测量条件时;(3)可能造成非同期合闸时;(4)长期对线路充电时;

(5)开关遮断容量不允许重合时;(6)线路上有带电作业要求时;(7)系统有稳定要求时;(8)超过开关跳合闸次数时。

37、与电压回路有关的安全自动装置主要有哪几类?遇什么情况应停用此类自动装置?

答:与电压回路有关的安全自动装置主要有如下几类:振荡解列、高低频解列、高低压解列、低压切负荷等。遇有下列情况可能失去电压时应及时停用与电压回路有关的安全自动装置:(1)电压互感器退出运行;(2)交流电压回路断线;(3)交流电流回路上有工作;(4)装置直流电源故障。

38、当发生事故后发电厂、变电站与调度机构通讯中断时应按什么原则处理?

答:发电厂、变电站运行人员在系统发生故障又与各级调度通讯中断时,应按下列原则处理。

(1)允许发电厂按调度曲线自行调整出力,但应注意频率、电压变化及联络线潮流情况;

(2)一切已批准但未执行的检修计划及临时操作应暂停执行;

(3)调度指令已下发,正在进行的操作应暂停,待通讯恢复后再继续操作;(4)应加强频率监视,发生低频事故时,待频率上升至49.80HZ以上时,视频率情况逐步送出低频减载所切线路。

(5)联络线路跳闸,具有“检定线路无压重合闸”的一侧确认线路无压后,可强送电一次,有“检定同期重合闸的一侧确认线路有电压后,可以自行同期并列。

(6)通讯恢复后,有关厂、站运行值班人员应立即向值班调度员汇报通讯中断期间的处理情况。

39、电力系统振荡和短路的区别是什么? 答:电力系统振荡和短路的区别是:

振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此时,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时的电流、电压值突然变化量很大。

振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位都随功角的变化而改变而短路时,电流和电压之间的角度是基本不变的。

40、什么叫电网黑启动? 答:所谓黑启动,是指整个系统因故障引起大面积停电或全部停电后,不依赖于别的网络的帮助,通过系统中具备自启动能力机组的启动,带动无自启动能力的机组。逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复。黑启动是电力系统安全运行

第五篇:电力系统事故处理

电力系统异常及事故处理

一、原则。省调调规P35

电网各级调度机构值班调度员是电网异常及事故处理的指挥者,按调度管辖范围划分事故处理权限和责任,事故处理时,各级值班人员应做到;

1、迅速限制事故的发展、消除事故的根源,解除对人身设备和电网安全的威险。

2、用一切可能的办法保持正常设备的运行和对重要用户及厂用电的供电,迅速恢复系统各厂网、发电厂间的并列运行。

3、尽快恢复对已停电的地区或用户供电。

4、调整系统运行方式,使其恢复正常

5、及时将事故和处理情况向有关领导汇报。

二、电力系统事故

1、及时准确收集各项故障信息:包括故障前运行方式,故障时继电保护和自动装置动作情况、开关变位情况。故障发生的时间和现象,各有关厂站故障前后频率、电压和负荷潮流变化情况及设备运行状况。

2、根据所收集的各项故障信息判断故障发生设备、停电范围,判断继电保护和自动装置动作是否正确、是否有越级跳闸等故障。

电力系统故障元件的处理方法

一、开关

1、开关分合闸闭锁:开关出现“分、合闸闭锁”是比较常见的开关故障现象,主要原因是液压操作机构的压力下降或升高超过规定值、开关本体灭弧室内灭弧介质压力不足造成开关灭弧性能下降,处理的方法有:

A、开关因本体或机构异常出现“合闸闭锁”而未出现“分闸闭锁”时,值班调度员可根据情况下令用旁路开关代故障开关运行或直接拉开该开关,尽快处理。B、开关因本体或机构异常出现 “分闸闭锁”时,应立即停用开关的操作电源,并按现场规程进行处理,仍无法消除故障,可采取以下措施

1)若为3/2接线方式,可用刀闸远方操作,解本站组成的母线环流(刀闸拉母线环流要经过试验并有明确规定),解环前确认环内所有开关在合闸位置。

2)若有旁路开关的接线方式用旁路开关代故障开关,用刀闸解环,解环前停用旁路开关操作电源;

3)若没有旁路开关的接线方式,双母线接线的将故障开关所在母线上的其他开关倒至另外一条母线,然后用母联开关断开故障开关;单母线接线的将故障开关所在母线上的其他开关所带负荷转移后,用母联开关断开故障开关所在母线。4)双母线接线的母联开关,将该双母线上任一开关的两把刀闸合上后,用母联刀闸解环;单母线接线的母联开关,将任一母线上所有分路开关断开后,用母联刀闸将故障开关停电。

2、开关非全相运行:开关在操作时发生非全相运行,厂站运行值班人员应立即拉开该开关;开关运行中一相断开,应试合该开关一次,试合该开关不成功应尽快采取措施将该开关拉开;当开关运行中出现两相断开时应立即将该开关断开。

二、变压器

i.变压器过负荷:

变压器过负荷标准:变压器负荷电流大于额定电流,变压器过负同时加强监视变压器上层油温,变压器过负荷处理,调整变压器中低压侧运行方式,增加发电出力,限电拉闸。

ii.变压器的故障性质和处理

1、变压器的主保护(重瓦斯保护或差动保护或分接头瓦斯保护之一)动作跳闸,应对变压器及保护进行全面检查,未查明原因并消除故障前,不得对变压器强送电。注意差动保护的保护范围不止是变压器本体;、变压器后备保护动作跳闸,但未发现明显的故障现象,应检查继电保护装置,如无异常,可对变压器试送电一次,如有故障,在找到故障并有效隔离后,也可试送一次;、变压器后备保护动作跳闸的同时,伴有明显的故障现象(如电压电流突变、系统有冲击、弧光、声响等)应对变压器进行全面检查,必要时应对变压器进行绝缘测定检查,如未发现异常可试送一次;

4、变压器轻瓦斯保护动作跳闸,应立即取瓦斯或油样进行分析,若为空气,则排气后继续运行,若为其它气体,则应将变压器停电处理;

5、并列运行的变压器事故跳闸后,应立即采取措施消除运行变压器的过载情况,并按保护要求调整变压器中性点接地方式。

三、频率异常

1、频率异常的确定:

容量在3000MW以上的系统,频率偏差超过50±0.2HZ为频率异常,其延续时间超过1小时为频率事故,频率偏差超过50±1HZ为事故频率,延续时间超过15分钟为频率事故。

容量在3000MW以下的系统,频率偏差超过50±0.5HZ为频率异常,其延续时间超过1小时为频率事故;频率偏差超过50±1HZ为事故频率,其延续时间不得超过15分钟为频率事故。

2、频率异常的处理,任何时候保持系统发供用电平衡是防止低频率事故的主要措施,频率降低的处理方法有:

1、调出旋转备用;

2、迅速启动备用机组;

3、联网系统的事故支援;

4、必要时切除负荷(按事先制定的事故拉电序位表执行)。

频率升高的处理方法有:

1、调整电源出力:对非弃水运行的水电机组优先减出力,直至停机备用。对火电机组减出力至允许最小技术出力;

2、启动抽水蓄能机组抽水运行;

3、对弃水运行的水电机组减出力直至停机;

4、火电机组停机备用。防止频率崩溃的措施

1、电力系统运行应保证有足够的、合理分布的旋转备用容量和事故备用容量;

2、水电机组采用低频自启动装置和抽水蓄能机组装设低频切泵及低频自动发电的装置;

3、采用重要电源事故联切负荷装置;

4、电力系统应装设并投入足够容量的低频率自动减负荷装置;

5、制定保正发电厂厂用电及对近区重要负荷供电的措施;

6、制定系统事故拉电序位表,在需要时紧急手动切除负荷。

四、电压异常

电压异常的确定:

1、超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过1小时,或超出规定数值的±10%,且延续时间超过30分钟为电压异常;

2、超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过2小时,或超出规定数值的±10%,并且延续时间超过1小时为电压事故。

电压异常的处理:

电网监视控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取以下措施

1、迅速增加发电机无功出力;

2、投无功补偿电容器;

3、设法改变系统无功潮流分布;

4、条件允许降低发电机有功出力,增加无功出力;

5、必要时启动备用机组调压;

6、切除并联电抗器;

7、确无调压能力时拉闸限电。

对于局部电网无功功率过剩,电压偏高,值班调度员应采取以下措施

1、发电机高功率因数运行,尽量少发无功;

2、部分发电机进相运行,吸收系统无功;

3、切除并联电容器;

4、投入并联电抗器;

5、控制低压电网无功电源上网;

6、必要且条件允许时改变运行方式。防止电压崩溃的措施:

1、依照无功分层分区就地平衡的原则,安装足够容量的无功补偿设备,这是做好电压调整、防止电压崩溃的基础。

2、在正常运行中要备有一定的可以瞬时自动调出的无功功率备用容量,如新型无功发生器ASVG。

3、正确使用有载调压变压器

4、避免远距离大容量的无功功率输送

5、超高压线路的充电功率不宜作补偿容量使用,防止跳闸后电压大幅波动。

6、高电压、远距离、大容量输电系统在中途短路容量较小的受 电端,设置静补调相机等作为电压支撑。

7在必要的地区安装低电压自动减负荷装置,配置低电压自动联切负荷装置。

8建立电压安全监视系统,向调度员提供电网中有关地区的电压稳定裕度及应采取的措施等信息

五、母线

根据母线保护动作情况和故障现象判断是否为母线故障,母线母差保护经常误动,线路开关拒动越级。

母线故障的处理、当母线发生故障或失压后,厂站运行值班人员应立即报告值班调度员,并同时将故障母线上的开关全部断开,并迅速恢复受影响的厂站用电。、当母线故障停电后,厂站运行值班人员应立即对停电的母线进行检查,并把检查情况汇报值班调度员,值班调度员应按下述原则进行处理:)找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后对停电母线恢复送电;

2)找到故障点但不能很快隔离的,将该母线转为检修。双母线中的一条母线故障时,应确认故障母线上的元件无故障后,将其倒至运行母线并恢复送电(注意:一定要先拉开故障母线上的刀闸后再合正常母线上的刀闸);)经过检查不能找到故障点时,可对停电母线试送电一次。对停电母线进行试送,应尽可能用外来电源,试送开关必须完好,并有完备的继电保护。有条件者可对故障母线进行零起升压;

4)当母线保护动作跳闸,必须检查母线保护,如确认系保护误动,停用该误动保护,恢复母线送电;

5)当开关失灵保护动作跳闸时,应尽快拉开已失灵开关两侧刀闸,恢复母线供电。3 厂站运行值班人员要根据仪表指示、保护动作、开关信号及事故现象,判明事故情况,切不可只凭厂站用电全停或照明全停而误认为变电站全站失压。母线无压时,厂站运行值班人员应认为线路随时有来电的可能,未经调度许可,严禁在设备上工作。

六、电力系统振荡

电力系统振荡分为异步振荡和同步振荡

电网振荡事故处理 1 电网振荡时的现象

发电机、变压器、线路的功率表和电流表指针周期性剧烈摆动,发电机、变压器有不正常的周期性轰鸣声,失去同步的两个电网的联络线的输送功率往复摆动,整个系统内频率变化,一般是送端频率升高,受端频率降低,并有摆动,振荡中心处电压表波动最大,并周期性地降低到零,偏离振荡中心的地区,电压也会波动,电灯忽明忽暗,靠近振荡中心的发电机组强行励磁装置,一般都会动作。系统振荡事故的处理

1)系统振荡时,无论频率升高或降低,各发电厂或有调相机、无功补偿装置的变电站,应不待调度指令,迅速提高无功出力,尽可能使电压提高至允许最大值。必要时应 4 按发电机和调相机的事故过负荷能力提高电压,除现场有规定者外,发电机和调相机的最高允许电压为额定值的110%;

2)频率降低的发电厂,应不待调度指令,充分利用机组的备用容量和事故过负荷能力,增加有功出力,提高频率,必要时,值班调度员可直接在频率降低地区(受端系统)按“拉闸限电序位表”进行拉闸限电,直至消除振荡或频率恢复到49.5Hz以上;

3)频率升高的发电厂,应不待调度指令减少有功出力,降低频率,直到振荡消除。为了消除系统振荡,频率允许低于正常值,但不宜低于49.5Hz,并注意不要使联络线过负荷;

4)当系统发生振荡,频率降到49 Hz以下,各地调、厂站应不待调度指令,立即按“拉闸限电序位表”拉闸限电,提高频率到49.5Hz以上;

5)运行的发电机或调相机因失磁引起系统振荡时,发电厂、变电站值班人员应不待调度指令,立即将失磁机组解列;

6)采取上述措施后,如果在3分钟内振荡仍未消除时,省调值班调度员应按事先规定的解列点将系统解列;

7)振荡时,除厂站事故处理规程规定者以外,发电厂值班人员不得自行解列机组。当频率低到足以破坏厂用电系统正常运行时,发电厂值班人员应根据事先规定的保厂用电措施将厂用系统及部份负荷与主系统解列,严禁在发电机出口开关解列。当系统振荡消除,频率恢复正常时,应主动与主系统恢复并列。

七、电力系统单相接地

在中性点直接接地的电力系统中发生单相接地故障时,电力系统将产生很大的短路电流,这个短路电流将引起相关保护动作将故障设备切除。而在中性点非直接接地的电力系统中发生单相接地故障时,电力系统中没有短路电流,只是三相对地电压发生变化,接地相对地电压等于或接近于零,非接地相对地电压升高为线电压,没有保护动作跳闸。

电力系统中发生单相接地故障的判断:当变电站发出“系统单相接地”信号时,要注意区分系统真正发生了单相接地故障,在系统中出现以下情况时,变电站也会发接地信号,也即“假接地”信号:

1、变电站母线PT单相保险熔断,熔断相对地电压等于或接近于零,正常相对地电压为相电压;

2、系统发生电磁谐振,三相电压同时升高或降低,数值不确定,且变化幅度大;

3、系统线路总长度过长,三相对地参数不平衡,引起中性点电压偏移。

电力系统中发生单相接地故障时,接地相对地电压等于或接近于零,非接地相对地电压升高为线电压,零序电压等于线电压,消弧线圈电流等于补偿电流,系统中所有连接的厂站均发接地信号。

电力系统中发生单相接地故障的处理:

1、装有接地选线装置的厂站,先拉开接地选线装置所选的线路;

2、可以分段的厂站,用分网的方法把网络分成几个独立网,缩小寻找范围;

3、拉带电备用线路;

4、拉有并网电源的线路;

5、拉分支最多,线路最长,负荷最轻和最不重要的线路;

6、拉分支较少,线路较短,负荷较轻和较重要的线路;

7、检查母线配电装置;

8、检查电源(变压器和发电机)

9、用倒换备用母线的方法检查母线系统。

电力系统中发生单相接地故障的时,允许带接地故障运行的时间一般规定为2小时。

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