油田企业经营管理工作汇报(共5则范文)

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第一篇:油田企业经营管理工作汇报(共)

深挖管理潜力拓展创效空间夯实发展基础实现长久盈利2004年,在公司的正确领导下,在机关职能处室的大力支持下,在兄弟单位的帮助下,文秘部落始终以发展的眼光,围绕扭亏为盈、增产增效这一中心,持续不断地挖掘管理潜力,拓展原油稳产、天然气增产及降本增效的有效途径。通过广大干部员工的不懈努力,原油产量实现了稳中有升,天然气外销量大幅攀升,成本较大幅度下降,技术和管理不断创新,实现了****厂历史性的扭亏为盈。全年生产原油11.27万吨,天然气外销7510万立方米,盈利4506万元,比去年同期翻两番,吨油操作成本395元/吨,比去年同期下降132元。总结所做的工作,成绩的取得主要得益于扎实做好“四篇文章”。

一、做好“稳油”文章,夯实增效基础抑制原油递减,保证油田稳产增产是我厂扭亏为盈的希望所在。2004年,通过抓注水、抓措施、抓油井免修期,大力夯实稳产基础,提升油井日常管理水平,使我厂初步踏上了良性开发的轨道。全年生产原油11.27万吨,同比增加1.17万吨,增幅为12%。一是结合油藏地质特征,做好油田有效注水工作。根据油藏多层系共同开发的特点,研究适合大老爷府油田的注水技术政策,实施分层注水,提高水驱控制程度。为了提高压裂效果和有效利用长停井,提前调整水量,恢复地层压力,加强区块的综合治理,提高区块的开发效果。同时,以先进、适用的注水工艺技术为支撑,实现了中深斜井分注工艺并完善相适应的测调试技术,确保注水方案的有效落实。2004年完成注水井小修分注35口,测调试700层,全厂分注井达到94口,分注率达到75%,与2003年对比提高18个百分点。区块地层压力上升0.32兆帕,自然递减率明显减缓。二是做好油藏研究工作,系统评价油藏潜力,精心选井,提高措施井的增油效果,并优选合适的措施工艺新技术,提高措施的成功率,收到良好效果。全年实施压裂52井次,有效率达89.8%,增油9702吨,单井增油187吨,比03年多增15吨;实施酸化20井次,增油1260吨;复活长停井20口,增油2243吨。三是通过油井井深轨迹精细研究及油井免修期配套技术的应用,建立以玻璃衬管为主体的标准井和扶正器定期检测及管杆探伤制度,使油井免修期提高到304天,比2003年延长59天,同比减少作业90井次,不正常井影响产量由03年的11.2吨下降到目前的6吨。四是通过深入细致的油藏研究工作,油藏认识上取得突破。二年来新打扩边和内部调整井23口,其中油井20口,水井3口,共建产能1.8万吨。目前,03年单井日产1.5吨,04年单井日产2.5吨。

二、做好“增气”文章,拓宽创效渠道深化气藏研究,挖掘气藏潜力,实现天然气规模化长期稳定发展,是我厂寻找接替资源、不断拓宽创效渠道的重要举措。通过规范采气基础管理和优化采气工艺技术,生产时率得到明显提高。目前,日产气能力由年初的26万立方米上升到40万立方米。全年累计外销天然气7510万立方米,平均日外销21万立方米,与去年同比增长1822万立方米,增长幅度为32%。一是加强天然气日常管理,确保老井产能正常发挥。针对气井产液、产水组份不同优选泡排剂,一井一策确定泡排周期和用量。完成泡排137井次,增气达69万立方米。二是挖掘内部潜力,增气效果显著。老区伴生气回收3口井日增气1.8万立方米。双坨子地区停产油井、浅层气的挖潜取得了长足进步。T8、T26井动用后日增气1.2万立方米。三是依靠气井生产管柱解堵技术,解决生产难题。T103、T17实施后,日增气达2.8万立方米。四是加快产能建设步伐,保证新井投产进度。新投5口气井,日产能力增加11万立方米。

三、做好“降耗增效”文章,提高创效能力根据公司“15544”工程的要求,积极开展创效工程,不断挖掘管理潜力,拓展了创效空间。通过开展四项创效工程,节约成本1100万元,节约投资840万元,增油增气创效760万元,共计创效2700万元。在原油产量增长1.17万吨,天然气增产1822万立方米的基础上,吨油操作费下降132元,内部利润同比增长8710万元。一是本着合理优化投资结构,严格投资决策程序的原则,坚持把产能建设和老油田调改纳入项目管理进行全过程控制,关键把好“八个关”,即:把好方案关、队伍选用关、合同签订关、材料使用关、施工质量关、项目预决算关、项目竣工和队伍业绩评价关、结算付款关。全年节约投资122万元。二是对低效无效井转变生产经营方式,有效减少成本消耗。对14-

10、6-

11、14-28等21口低产低效井采取计划关井、间抽和捞油等方式,年节约成本28万元。三是对闲置资产进行盘活利用。全年,修复抽油机33台,投资102万元,盘活资产464万元,创效362万元。四是对报废资产进行利用。修复油管400吨、油杆8万米,创效138万元;抽油机、单井罐等报废资产变现335吨,创效42万元,共计创效180万元。

四、做好“三支队伍建设”文章,提供创效动力建设一支高素质的员工队伍是企业发展的需要,也是****厂实现创效目标的重要保障。2004年,通过积极实施人本化管理,采取完善激励政策、广泛开展员工培训和技术比武等一系列行之有效的措施后,极大调动了广大员工的积极性和创造性,为实现我厂长久盈利提供坚实的人力资源保障。一是用特有的理念文化凝聚人。积极宣贯公司“两个精神、一个理念”,广泛推行我厂管理人员工作理念和“十大纪律”,使之融入到日常的各项生产经营管理活动中。目前,广大干部员工产生了强烈的责任感、自豪感及心理暗示,全厂上下初步形成了统一的价值取向。二是用和谐的人文环境鼓舞人。始终实行人文化管理,千方百计为员工谋福利,充分调动全员的工作积极性,实现我厂和谐、稳定、健康发展。进一步丰富和深化“暖人心工程”的内容,开展了劳模生日、工间操、女工亲子假日等一系列富有情感化的活动。三是用完善的教育体系培育人。针对员工队伍年轻和特有生活方式,建立了多层次、全方位的培训体系。在管理人员培训上,采取业务学习、经验交流等方式,增强解决和处理疑难问题的能力;在专业技术人员培训上,采取办班和外培相结合的方式,举办不正常井管理、天然气生产管理等技术培训4期,参加人员160余名,选拔选派外培人员13名;在操作人员培训上,利用晚间休息时间由业校兼职教师到基层站队进行培训。使全厂员工的业务素质得到了普遍提高。四是用刚性的奖罚政策激励人。加强业绩考核管理,活化内部分配政策,充分发挥薪酬的激励约束与调控导向作用。在制定业绩考核政策上向科技人员和一线生产单位倾斜。为了堵塞管理漏洞,还制定了洗井、原油防盗、管杆防盗、厂值班夜巡等管理办法,通过刚性执行,各项工作取得了明显效果。总结2004年,虽然我们取得了一些成绩,但仍然存在着许多不足。同时,面临的严峻形势也使我们不容乐观。首先,地下矛盾突出。平面上,东西向井见水,南北向井和角井不见效。纵向上,层间吸水差异大,压力分布不合理,压力保持水平低,剩余油分布不清,措施挖潜难度大。同时,对油藏的认识手段还十分有限,沉积微相、储层预测和油气水关系研究技术还有待于学习和掌握,油藏研究水平不高,油藏研究手段缺乏等都制约着油田合理、科学开发。其次,集输系统矛盾突出。我厂输油系统为三管伴热流程,热效率低,耗能高,平均年燃气量在800万立方米以上,折合原油近6400吨;注水系统由于水质超标造成管网腐蚀(速度0.245毫米/月)、结垢(速度1.05毫米/月)现象日趋严重,注入压力逐年提高,给免修期及水井测调试工作带来极大的难度。同时,管线穿孔漏失也存在着极大的安全隐患。第三,由于产量低,抗风险性相对较弱,再加上雨季和一些不可预知因素的影响,严重制约着稳产基础。2004年,我厂高压线路故障停电33次,低压线路停电4次,影响产量达600吨。第四,三支队伍建设水平与公司大发展的要求还有一定差距,员工队伍年轻(平均年龄32岁),工作经验不足,部分干部解决问题能力亟待提高。第五,天然气管理工作还不够规范,缺少基础设施,不能完成适应天然气快速上产的发展形势。在看到问题的同时,也清醒地认识到我厂正面临着前所未有的发展机遇和有利的发展条件。我们具有很大的发展潜力:一是原油方面的潜力。较低的采出程度(5.51%)说明我们的上升空间还很大;油田开发以来油层的二次改造还没有开展,重复压裂的潜力很大;通过新打的2口加密井发现,地层压力为原始地层压力,生产6个月后产量稳定在3吨以上,且对周围油井没有影响,说明内部井网调整还有一定的潜力。加密潜力区共有两块,面积为8.9平方公里,可布井68口,预计年产能4.08万吨;三维地震结果显示,大老府油田构造闭合面积增大,含油面积由48平方公里增加到55平方公里;L21区块经过试油后是岩性油藏,还可落实一块潜力。二是天然气方面的潜力。天然气预测储量达220亿立方米(双坨子地区70亿立方米;大老爷府地区50亿立方米;长岭南50亿立方米;孤店50亿立方米),按采出速度5%计算,年产气能力达8.8亿立方米。三是工艺技术和集输方面的潜力。初步形成了适应前大发展的主体工艺技术(以标准井为依托的延长油井免修期配套技术、以ZpY封隔器为主体的中深斜井分注工艺技术及配套的测调试工艺技术、以多种压裂方式为支撑的压裂工艺技术),以满足地质开发需求;单井实施冷输,可有效节约能源消耗,减缓成本压力。四是人力资源方面的潜力。广大干部员工具备一定的专业素质,成为一支能征善战、专业结构合理、作风顽强、敢打硬仗的员工队伍。围绕***同志提出的“三上”目标,油田公司已经全面启动大发展战略。在公司实现持续有效快速发展的大环境下,我们积极抢抓机遇,把握发展势头,谋划未来。我厂的中长期规划:2005年,原油产量上到11.5万吨,天然气外销实现1亿立方米以上,油气当量达到20万吨;“十一五”末期,原油产量上到15万吨,天然气外销实现6亿立方米,油气当量达到60万吨;2015年,建成一个油气当量为100万吨的采油厂。根据面临的形势和今后的发展要求,经过党政班子研究讨论确定了2005年经营管理工作思路:以公司工作会议和厂员工代表大会精神为指导,以“稳油增气、增产增效”为中心,以技术为支撑,以财务管理、项目管理为重点,全面加强基层基础管理工作,进一步更新管理理念,改进管理手段,增强依法治企意识,完善各项管理制度,强化业绩考核,逐步形成适应我厂快速发展的高效运营的现代化管理机制。明确了工作目标:原油产量计划10.66万吨,力争完成11.5万吨,其中,老井产量10.9万吨,新井产量0.6万吨,原油商品量11.24万吨;天然气外销量1.1亿立方米;油气销售收入实现27927万元;油气成本19551万元;内部利润8376万元;投资资本回报率5%;资本运营情况、资源开发状况、基层基础管理达标;各项控制类指标达标。为实现上述目标,我们要做好以下六方面工作。

一、开展“稳油增气”工程,打牢创效根基2005年,我们重点开展“五项工程”,实现“稳油增气”目标,进一步提升效益形象。第一,开展老井稳油工程。一是抓好注水工作。2005年预计实施注水井小修7口,大修12口,注水井补孔12口,油井转注6口,动态分注井达到104口,动态分注率达到80%,自然递减控制在8.1%以内,地层压力恢复0.3兆帕。二是抓好措施挖潜工作。补孔压裂10口井,增油2400吨;二次压裂2口井,增油300吨;堵水4口井;酸化5口井,增油300吨。总计措施工作量21井次,增油3000吨,措施经济有效率达到80%以上,综合递减控制在2.8%以内。三是抓好停产井的经济有效复活工作。预计复活长停井20口,增油2000吨。通过以上工作的开展,老井产量可达到10.66万吨,力争达到10.9万吨。第二,开展产能建设工程。布署新井15口,年建产能0.78万吨。其中,扩边井9口,大井距调整4口,L12区块2口。与施工单位密切配合,超前做好各项准备工作,确保完钻一口,投产一口,力争全年产油达6000吨。第三,开展天然气增产工程。一是继续开展泡排工作,保证气井产能得到正常

系。第二,根据公司要求,全力抓好“三大建设”,强化“六大管理”。对全厂规章制度进行清理和评价,整理编印规章制度手册。紧紧围绕创效工程,以经济效益为中心,向精细化管理要效益,推进管理创新创效。同时,结合“查、摆、改、创”活动继续做好自检自查工作,进一步加强生产开发方面的管理,真正使管理工作向企业经济效益延伸,实现管理升级。

四、深化内部体制改革,增强创效本领2005年,我们坚持从生产实际出发,大力挖掘人力资源潜力,积极调动方方面面的积极因素,推动各项工作的健康开展。第一,合理调整组织结构,挖掘人力资源潜力。对偏远、工作量小、效益低的井组继续实行岗位承包。增加承包井组5个,节省人员15名。同时,量化岗位工作标准和劳动定额,严格考核。逐步形成以业绩考核为手段,以竞争上岗为基础,以创效多少论英雄的用工导向。第二,整合智力资源,调动科技人员的工作积极性。推行科技项目管理办法,采取全员参与、自由组合的方式,公开选聘项目负责人和参加人。改变现有科研队伍用人制度,逐步推行竞争上岗、岗位轮换、挂职锻炼等多种形式的用人方式,加速科技人才的成长。完善激励机制,调动科技人员积极性,营造“尊重知识,尊重人才”的浓厚氛围,为复合型、专家型科研人才脱颖而出创造有利条件。第三,加强员工培训,提高员工岗位技能。培训主要以贴近生产、注重实效为指导思想,快速提高员工基础技能。精选培训内容,提高培训质量。根据各岗位的不同,按需施教,使教学有的放矢。针对生产过程的重点、难点,开展“短、平、快”的培训活动,快速提高员工解决、处理实际问题的能力。健全员工培训机制,开办采油、集输等十个专业培训班16期,培训400人次。

五、加强安全环保工作,提供创效保障牢固树立“以人为本”的思想,按照“安全管理抓预防,环保管理抓源头”的原则,毫不松懈地抓好安全环保工作,为企业发展保驾护航。按照公司要求,进一步推行QHSE管理体系,编写《各种突发事故应急救援预案》,完善《安全管理规章制度汇编》、《操作规程汇编》。继续落实安全分级管理制度,坚持主管领导亲自抓,部门领导重点抓,单位领导经常抓的三级安全责任网络,强化全员全过程管理和监督。重点做好反“三违”工作,加大检查及整改力度,对联合站、输气站等要害部位进行经常性检查,发现的隐患及时进行整改,做到防范于未然,计划使用30—50万元整改安全隐患。

六、推进信息化建设,强化创效手段2005年,我们注重运用计算机网络、通讯设备等现代化手段,加快企业信息门户建设,进一步构建管理网络平台,以信息化带动管理科学化,降低运营成本。第一,广泛使用厂内信息网,大力推行网上办公,提高机关人员的工作质量和效率,逐步实现智能化管理。第二,完善动态、静态分析自动化辅助系统,为开发技术人员全面提高工作效率奠定基础。与科研院所共同开发数据处理软件,实现油气水井、注采区块的曲线绘制和水驱规律预测等数据处理、传递功能,彻底改变单机处理信息、传递信息的方式,为开发决策提供快速的动态分析和及时准确的预测。以发展的眼光的规划未来,依靠管理创新和技术进步,打牢发展基础,是*****厂始终坚持的发展战略。面对机遇与挑战,我们将认真贯彻公司工作会议精神,全面落实公司各项工作部署,紧紧把握发展良机,进一步挖掘管理潜力,提升创效能力,实现前大采油厂持续快速发展。

第二篇:油田企业经营管理工作汇报

深挖管理潜力拓展创效空间夯实发展基础实现长久盈利2004年,在公司的正确领导下,在机关职能处室的大力支持下,在兄弟单位的帮助下,好范文始终以发展的眼光,围绕扭亏为盈、增产增效这一中心,持续不断地挖掘管理潜力,拓展原油稳产、天然气增产及降本增效的有效途径。通过广大干部员工的不懈努力,原油产量实现了稳中有升,天然气外销量大幅攀升,成本较大幅度下降,技术和管理不断创新,实现了****厂历史性的扭亏为盈。全年生产原油11.27万吨,天然气外销7510万立方米,盈利4506万元,比去年同期翻两番,吨油操作成本395元/吨,比去年同期下降132元。总结所做的工作,成绩的取得主要得益于扎实做好“四篇文章”。

一、做好“稳油”文章,夯实增效基础抑制原油递减,保证油田稳产增产是我厂扭亏为盈的希望所在。2004年,通过抓注水、抓措施、抓油井免修期,大力夯实稳产基础,提升油井日常管理水平,使我厂初步踏上了良性开发的轨道。全年生产原油11.27万吨,同比增加1.17万吨,增幅为12。一是结合油藏地质特征,做好油田有效注水工作。根据油藏多层系共同开发的特点,研究适合大老爷府油田的注水技术政策,实施分层注水,提高水驱控制程度。为了提高压裂效果和有效利用长停井,提前调整水量,恢复地层压力,加强区块的综合治理,提高区块的开发效果。同时,以先进、适用的注水工艺技术为支撑,实现了中深斜井分注工艺并完善相适应的测调试技术,确保注水方案的有效落实。2004年完成注水井小修分注35口,测调试700层,全厂分注井达到94口,分注率达到75,与2003年对比提高18个百分点。区块地层压力上升0.32兆帕,自然递减率明显减缓。二是做好油藏研究工作,系统评价油藏潜力,精心选井,提高措施井的增油效果,并优选合适的措施工艺新技术,提高措施的成功率,收到良好效果。全年实施压裂52井次,有效率达89.8,增油9702吨,单井增油187吨,比03年多增15吨;实施酸化20井次,增油1260吨;复活长停井20口,增油2243吨。三是通过油井井深轨迹精细研究及油井免修期配套技术的应用,建立以玻璃衬管为主体的标准井和扶正器定期检测及管杆探伤制度,使油井免修期提高到304天,比2003年延长59天,同比减少作业90井次,不正常井影响产量由03年的11.2吨下降到目前的6吨。四是通过深入细致的油藏研究工作,油藏认识上取得突破。二年来新打扩边和内部调整井23口,其中油井20口,水井3口,共建产能1.8万吨。目前,03年单井日产1.5吨,04年单井日产2.5吨。

二、做好“增气”文章,拓宽创效渠道深化气藏研究,挖掘气藏潜力,实现天然气规模化长期稳定发展,是我厂寻找接替资源、不断拓宽创效渠道的重要举措。通过规范采气基础管理和优化采气工艺技术,生产时率得到明显提高。目前,日产气能力由年初的26万立方米上升到40万立方米。全年累计外销天然气7510万立方米,平均日外销21万立方米,与去年同比增长1822万立方米,增长幅度为32。一是加强天然气日常管理,确保老井产能正常发挥。针对气井产液、产水组份不同优选泡排剂,一井一策确定泡排周期和用量。完成泡排137井次,增气达69万立方米。二是挖掘内部潜力,增气效果显著。老区伴生气回收3口井日增气1.8万立方米。双坨子地区停产油井、浅层气的挖潜取得了长足进步。T8、T26井动用后日增气1.2万立方米。三是依靠气井生产管柱解堵技术,解决生产难题。T103、T17实施后,日增气达2.8万立方米。四是加快产能建设步伐,保证新井投产进度。新投5口气井,日产能力增加11万立方米。

三、做好“降耗增效”文章,提高创效能力根据公司“15544”工程的要求,积极开展创效工程,不断挖掘管理潜力,拓展了创效空间。通过开展四项创效工程,节约成本1100万元,节约投资840万元,增油增气创效760万元,共计创效2700万元。在原油产量增长1.17万吨,天然气增产1822万立方米的基础上,吨油操作费下降132元,内部利润同比增长8710万元。一是本着合理优化投资结构,严格投资决策程序的原则,坚持把产能建设和老油田调改纳入项目管理进行全过程控制,关键把好“八个关”,即:把好方案关、队伍选用关、合同签订关、材料使用关、施工质量关、项目预决算关、项目竣工和队伍业绩评价关、结算付款关。全年节约投资122万元。二是对低效无效井转变生产经营方式,有效减少成本消耗。对14-

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11、14-28等21口低产低效井采取计划关井、间抽和捞油等方式,年节约成本28万元。三是对闲置资产进行盘活利用。全年,修复抽油机33台,投资102万元,盘活资产464万元,创效362万元。四是对报废资产进行利用。修复油管400吨、油杆8万米,创效138万元;抽油机、单井罐等报废资产变现335吨,创效42万元,共计创效180万元。四

第三篇:油田企业经营管理工作汇报

深挖管理潜力 拓展创效空间夯实发展基础 实现长久盈利

2004年,在公司的正确领导下,在机关职能处室的大力支持下,在兄弟单位的帮助下,始终以发展的眼光,围绕扭亏为盈、增产增效这一中心,持续不断地挖掘管理潜力,拓展原油稳产、天然气增产及降本增效的有效途径。通过广大干部员工的不懈努力,原油产量实现了稳中有升,天然气外销量大幅攀升,成本较大幅度下降,技术和管理不断创新,实现了****厂历史性的扭亏为盈。全年生产原油11.27万吨,天然气外销7510万立方米,盈利4506万元,比去年同期翻两番,吨油操作成本395元/吨,比去年同期下降132元。

总结所做的工作,成绩的取得主要得益于扎实做好“四篇文章”。

一、做好“稳油”文章,夯实增效基础

抑制原油递减,保证油田稳产增产是我厂扭亏为盈的希望所在。2004年,通过抓注水、抓措施、抓油井免修期,大力夯实稳产基础,提升油井日常管理水平,使我厂初步踏上了良性开发的轨道。全年生产原油11.27万吨,同比增加1.17万吨,增幅为12%。

一是结合油藏地质特征,做好油田有效注水工作。根据油藏多层系共同开发的特点,研究适合大老爷府油田的注水技术政策,实施分层注水,提高水驱控制程度。为了提高压裂效果和有效利用长停井,提前调整水量,恢复地层压力,加强区块的综合治理,提高区块的开发效果。同时,以先进、适用的注水工艺技术为支撑,实现了中深斜井分注工艺并完善相适应的测调试技术,确保注水方案的有效落实。2004年完成注水井小修分注35口,测调试700层,全厂分注井达到94口,分注率达到75%,与2003年对比提高18个百分点。区块地层压力上升0.32兆帕,自然递减率明显减缓。

二是做好油藏研究工作,系统评价油藏潜力,精心选井,提高措施井的增油效果,并优选合适的措施工艺新技术,提高措施的成功率,收到良好效果。全年实施压裂52井次,有效率达89.8%,增油9702吨,单井增油187吨,比03年多增15吨;实施酸化20井次,增油1260吨;复活长停井20口,增油2243吨。

三是通过油井井深轨迹精细研究及油井免修期配套技术的应用,建立以玻璃衬管为主体的标准井和扶正器定期检测及管杆探伤制度,使油井免修期提高到304天,比2003年延长59天,同比减少作业90井次,不正常井影响产量由03年的11.2吨下降到目前的6吨。

四是通过深入细致的油藏研究工作,油藏认识上取得突破。二年来新打扩边和内部调整井23口,其中油井20口,水井3口,共建产能1.8万吨。目前,03年单井日产1.5吨,04年单井日产2.5吨。

二、做好“增气”文章,拓宽创效渠道

深化气藏研究,挖掘气藏潜力,实现天然气规模化长期稳定发展,是我厂寻找接替资源、不断拓宽创效渠道的重要举措。通过规范采气基础管理和优化采气工艺技术,生产时率得到明显提高。目前,日产气能力由年初的26万立方米上升到40万立方米。全年累计外销天然气7510万立方米,平均日外销21万立方米,与去年同比增长1822万立方米,增长幅度为32%。

一是加强天然气日常管理,确保老井产能正常发挥。针对气井产液、产水组份不同优选泡排剂,一井一策确定泡排周期和用量。完成泡排137井次,增气达69万立方米。

二是挖掘内部潜力,增气效果显著。老区伴生气回收3口井日增气1.8万立方米。双坨子地区停产油井、浅层气的挖潜取得了长足进步。T8、T26井动用后日增气1.2万立方米。

三是依靠气井生产管柱解堵技术,解决生产难题。T103、T17实施后,日增气达2.8万立方米。

四是加快产能建设步伐,保证新井投产进度。新投5口气井,日产能力增加11万立方米。

三、做好“降耗增效”文章,提高创效能力

根据公司“15544”工程的要求,积极开展创效工程,不断挖掘管理潜力,拓展了创效空间。通过开展四项创效工程,节约成本1100万元,节约投资840万元,增油增气创效760万元,共计创效2700万元。在原油产量增长1.17万吨,天然气增产1822万立方米的基础上,吨油操作费下降132元,内部利润同比增长8710万元。

一是本着合理优化投资结构,严格投资决策程序的原则,坚持把产能建设和老油田调改纳入项目管理进行全过程控制,关键把好“八个关”,即:把好方案关、队伍选用关、合同签订关、材料使用关、施工质量关、项目预决算关、项目竣工和队伍业绩评价关、结算付款关。全年节约投资122万元。

二是对低效无效井转变生产经营方式,有效减少成本消耗。对14-

10、6-

11、14-28等21口低产低效井采取计划关井、间抽和捞油等方式,年节约成本28万元。

三是对闲置资产进行盘活利用。全年,修复抽油机33台,投资102万元,盘活资产464万元,创效362万元。

四是对报废资产进行利用。修复油管400吨、油杆8万米,创效138万元;抽油机、单井罐等报废资产变现335吨,创效42万元,共计创效180万元。

四、做好“三支队伍建设”文章,提供创效动力

建设一支高素质的员工队伍是企业发展的需要,也是****厂实现创效目标的重要保障。2004年,通过积极实施人本化管理,采取完善激励政策、广泛开展员工培训和技术比武等一系列行之有效的措施后,极大调动了广大员工的积极性和创造性,为实现我厂长久盈利提供坚实的人力资源保障。

一是用特有的理念文化凝聚人。积极宣贯公司“两个精神、一个理念”,广泛推行我厂管理人员工作理念和“十大纪律”,使之融入到日常的各项生产经营管理活动中。目前,广大干部员工产生了强烈的责任感、自豪感及心理暗示,全厂上下初步形成了统一的价值取向。

二是用和谐的人文环境鼓舞人。始终实行人文化管理,千方百计为员工谋福利,充分调动全员的工作积极性,实现我厂和谐、稳定、健康发展。进一步丰富和深化 “暖人心工程”的内容,开展了劳模生日、工间操、女工亲子假日等一系列富有情感化的活动。

三是用完善的教育体系培育人。针对员工队伍年轻和特有生活方式,建立了多层次、全方位的培训体系。在管理人员培训上,采取业务学习、经验交流等方式,增强解决和处理疑难问题的能力;在专业技术人员培训上,采取办班和外培相结合的方式,举办不正常井管理、天然气生产管理等技术培训4期,参加人员160余名,选拔选派外培人员13名;在操作人员培训上,利用晚间休息时间由业校兼职教师到基层站队进行培训。使全厂员工的业务素质得到了普遍提高。

四是用刚性的奖罚政策激励人。加强业绩考核管理,活化内部分配政策,充分发挥薪酬的激励约束与调控导向作用。在制定业绩考核政策上向科技人员和一线生产单位倾斜。为了堵塞管理漏洞,还制定了洗井、原油防盗、管杆防盗、厂值班夜巡等管理办法,通过刚性执行,各项工作取得了明显效果。

总结2004年,虽然我们取得了一些成绩,但仍然存在着许多不足。同时,面临的严峻形势也使我们不容乐观。

首先,地下矛盾突出。平面上,东西向井见水,南北向井和角井不见效。纵向上,层间吸水差异大,压力分布不合理,压力保持水平低,剩余油分布不清,措施挖潜难度大。同时,对油藏的认识手段还十分有限,沉积微相、储层预测和油气水关系研究技术还有待于学习和掌握,油藏研究水平不高,油藏研究手段缺乏等都制约着油田合理、科学开发。

其次,集输系统矛盾突出。我厂输油系统为三管伴热流程,热效率低,耗能高,平均年燃气量在800万立方米以上,折合原油近6400吨;注水系统由于水质超标造成管网腐蚀(速度0.245 毫米/月)、结垢(速度1.05毫米/月)现象日趋严重,注入压力逐年提高,给免修期及水井测调试工作带来极大的难度。同时,管线穿孔漏失也存在着极大的安全隐患。

第三,由于产量低,抗风险性相对较弱,再加上雨季和一些不可预知因素的影响,严重制约着稳产基础。2004年,我厂高压线路故障停电33次,低压线路停电4次,影响产量达600吨。

第四,三支队伍建设水平与公司大发展的要求还有一定差距,员工队伍年轻(平均年龄32岁),工作经验不足,部分干部解决问题能力亟待提高。

第五,天然气管理工作还不够规范,缺少基础设施,不能完成适应天然气快速上产的发展形势。

在看到问题的同时,也清醒地认识到我厂正面临着前所未有的发展机遇和有利的发展条件。我们具有很大的发展潜力:

一是原油方面的潜力。较低的采出程度(5.51%)说明我们的上升空间还很大;油田开发以来油层的二次改造还没有开展,重复压裂的潜力很大;通过新打的2口加密井发现,地层压力为原始地层压力,生产6个月后产量稳定在3吨以上,且对周围油井没有影响,说明内部井网调整还有一定的潜力。加密潜力区共有两块,面积为8.9平方公里,可布井68口,预计年产能4.08万吨;三维地震结果显示,大老府油田构造闭合面积增大,含油面积由48平方公里增加到55平方公里;L21区块经过试油后是岩性油藏,还可落实一块潜力。

二是天然气方面的潜力。天然气预测储量达220亿立方米(双坨子地区70亿立方米;大老爷府地区50亿立方米;长岭南50亿立方米;孤店50亿立方米),按采出速度5%计算,年产气能力达8.8亿立方米。

三是工艺技术和集输方面的潜力。初步形成了适应前大发展的主体工艺技术(以标准井为依托的延长油井免修期配套技术、以ZpY封隔器为主体的中深斜井分注工艺技术及配套的测调试工艺技术、以多种压裂方式为支撑的压裂工艺技术),以满足地质开发需求;单井实施冷输,可有效节约能源消耗,减缓成本压力。

四是人力资源方面的潜力。广大干部员工具备一定的专业素质,成为一支能征善战、专业结构合理、作风顽强、敢打硬仗的员工队伍。

围绕***同志提出的“三上”目标,油田公司已经全面启动大发展战略。在公司实现持续有效快速发展的大环境下,我们积极抢抓机遇,把握发展势头,谋划未来。我厂的中长期规划:2005年,原油产量上到11.5万吨,天然气外销实现1亿立方米以上,油气当量达到20万吨;“十一五”末期,原油产量上到15万吨,天然气外销实现6亿立方米,油气当量达到60万吨;2015年,建成一个油气当量为100万吨的采油厂。

根据面临的形势和今后的发展要求,经过党政班子研究讨论确定了2005年经营管理工作思路:以公司工作会议和厂员工代表大会精神为指导,以“稳油增气、增产增效”为中心,以技术为支撑,以财务管理、项目管理为重点,全面加强基层基础管理工作,进一步更新管理理念,改进管理手段,增强依法治企意识,完善各项管理制度,强化业绩考核,逐步形成适应我厂快速发展的高效运营的现代化管理机制。明确了工作目标:原油产量计划10.66万吨,力争完成11.5万吨,其中,老井产量10.9万吨,新井产量0.6万吨,原油商品量11.24万吨;天然气外销量1.1亿立方米;油气销售收入实现27927万元;油气成本19551万元;内部利润8376万元;投资资本回报率5%;资本运营情况、资源开发状况、基层基础管理达标;各项控制类指标达标。

为实现上述目标,我们要做好以下六方面工作。

一、开展“稳油增气”工程,打牢创效根基

2005年,我们重点开展“五项工程”,实现“稳油增气”目标,进一步提升效益形象。

第一,开展老井稳油工程。一是抓好注水工作。2005年预计实施注水井小修7口,大修12口,注水井补孔12口,油井转注6口,动态分注井达到104口,动态分注率达到80%,自然递减控制在8.1%以内,地层压力恢复0.3兆帕。二是抓好措施挖潜工作。补孔压裂10口井,增油2400吨;二次压裂2口井,增油300吨;堵水4口井;酸化5口井,增油300吨。总计措施工作量21井次,增油3000吨,措施经济有效率达到80%以上,综合递减控制在2.8%以内。三是抓好停产井的经济有效复活工作。预计复活长停井20口,增油2000吨。通过以上工作的开展,老井产量可达到10.66万吨,力争达到10.9万吨。

第二,开展产能建设工程。布署新井15口,年建产能0.78万吨。其中,扩边井9口,大井距调整4口,L12区块2口。与施工单位密切配合,超前做好各项准备工作,确保完钻一口,投产一口,力争全年产油达6000吨。

第三,开展天然气增产工程。一是继续开展泡排工作,保证气井产能得到正常发挥。预计对16口井进行泡排。其中,产油气井10口,产水气井6口。二是对遗留探井的再利用,采取排水复活、选层射孔等措施,预计动用3口井,日增气1.2万立方米。三是结合气藏研究成果,积极开展老区气井挖潜工作。采取封堵射孔对19-

11、15-27等4口井进行挖潜,日增气1.7万立方米。全年力争实现外销天然气1.1亿立方米。

第四,开展节能降耗工程。以节约油、气、水、电为切入点,重点开展“九项内容”,做好节能示范区的培育工作,力争全年创效219万元。一是开展单井冷输工作。为解决油田开发过程中,能耗高、管线腐蚀结垢严重等地面集输系统出现的问题,将单井的三管拌热流程改造为冷输流程。已初步确定19个井组改为冷输流程,总投入745万元,年节约燃气、堵漏等费用377万元,两年内即可收回全部投入。二是对注水管线进行清洗和水表的密封及校对,解决部分井注不进的问题,提高注水系统管网效率;改进注水泵密封填料,保证注水时率,提高注水泵泵效,预计年创效75万元。三是开展低产、低效井间抽工作。间抽井10井次,预计年节电42.6万度,创效19.2万元。四是优化油井工作制度,开展降冲次工作。计划应用超低速稀土永磁电动机43台,预计年节电94万度,创效43万元。应用四次曲线轮降冲次30口井,预计年节电15万度,创效6万元。五是开展抽油机平衡技术的研究工作。预计调平衡120井次,平均单井节电率10%,全年节电23.7万度,创效10.7万元。六是星角节能电控箱的合理使用和安装。恢复利用节能电控箱30井次,平均单台节电率18%,预计年节电15万度,创效7万元。七是开展机械堵水工作。计划开展20口井,年累计少产水量1.3万立方米,减少处理费用8万元。同时改变水驱油方向,改善区块内注水效果。八是开展抽油机机油过滤工作。计划实施100口井,节约机油费用20万元。九是开展机采系统效率测试与优化工作。预计完成122口井,使系统效率测试区平均系统效率达到25%,综合效益达到30万元。

第五,开展延长油井免修期工程。2005年,预计治理高频作业井50口,油井免修期达到320天,不正常井影响产量控制在7吨以下。具体是使用“三项技术”,坚持“五个做法”,开展“一项试验”,即使用标准井配套技术;使用防渣凡尔防砂防卡技术;使用涂料花管、外衬激光割缝花管的防砂防垢技术;坚持使用油杆旋转器延长管杆及扶正器的使用寿命;坚持以产量不降为原则,优化油井工作参数;坚持建立不正常井综合诊断处理体系;坚持作业优化结合制度,避免重复作业;坚持管杆探伤管理制度,确保下井管杆的合格率;开展国内聚乙烯内衬防磨管试验。

二、实施有效成本管理,挖掘创效潜力

坚持把控制成本增长、挖掘创效潜力作为提高经济效益的有效途径。以建立健全“四个体系”为支撑,以加强“两项管理”为重点,深入挖掘内部潜力。

第一,立足自身实际,建立与生产经营形势相匹配成本管理体系。本着开源节流、增强长远创效能力的原则,结合生产经营实际,确立成本管理的总体办法,即通过稳定原油产量和大幅度增气,争取扩大成本空间,通过强化政策争取增加成本,通过技术进步和管理思路调整压缩成本,通过专业化重组优化人力资源配置节约成本。最终实现两个转变,即成本控制由事后核销向事前控制转变,由宏观的粗放型管理向精细化管理转变。

第二,把握关键环节,积极探索可控制性强的动态成本控制体系。建立成本承包网络,细化各项指标。实行二级预算管理,即厂设立预算委员会和各站队成立预算执行小组,建立实物工作量与价值工作量相结合、月度预算与年底预算相衔接的预算指标控制体系。定期召开预算例会,及时掌握成本动态,分析经济情况。严格成本预算执行结果考核,坚持做到按月考核,季度小结,清算。

第三,理顺管理程序,建立科学有效的投资管理决策体系。重新制订投资项目管理办法和投资管理报表制度,建立投资报价小组,修订《合同管理办法》、《招投标管理办法》和《项目管理考核办法》,做到投资全过程管理,保证投资的科学性、合理性。根据投资的类别,划分投资管理责任主体,绘制投资管理项目业务流程图。以产能建设项目为依托,以较大投资项目为重点,全面推行项目管理工作,成立项目经理部,完善项目管理手册。

第四,细化工作标准,逐步实现基层核算考核评价体系。开展单元资产核算和评价工作,加大对基层核算员的培训、指导力度。对单井的各项费用进行逐一研究,建立标准的效益评价和分析平台。依托单井效益核算系统,确定无效、低效、中效、高效井,应用油藏研究成果,挖掘油层潜力,对成本、产量和效益进行综合分析评价,积极探索转变生产方式、提高单井效益的途径。

第五,加强资产管理,提高资产使用效率。成立资产管理小组,重新修订固定资产管理制度,推行由资产管理小组、基层单位共同管理的二级管理模式。对不良资产、闲置资产进行统一保管,统筹调配,科学使用。做好设备的保养、修理、改造工作,重点开展废旧电机的改造工作,计划实施50台,节约稀土电机成本25万元,年节电36.5万度,创效16.4万元。积极探索新技术、新工艺,提高资产使用率,开辟降本增效新路。设计使用洗井锅炉以及配套洗井设备,利用油井自产液进行洗井,提高洗井质量,减少洗后排液影响产量和油层污染。节约泵车洗井360井次,费用30万元,少影响油量700吨。

第六,加强物资管理,规范物资采购。制定《物资计划及追加计划管理办法》,严格控制上报计划时无预见性和随意性,提高计划准确率。重点加强自采物资管理,采取议标、招标等采购方式。在物资使用管理上,继续执行《物资消耗跟踪制度》,建立班组、队部消耗跟踪记录台帐,防止物资流失。同时,进一步完善各项消耗定额。

三、全面加强“三基”管理,提高创效水平

2005年,我们从健全管理制度、规范管理程序、明确管理标准入手,以实效化管理为目的,突出“精细化管理”和“创新管理”,争取用两年时间,把我厂基层建设、基础工作和员工基本素质提高到一个新的水平,进入油田公司先进行列。

第一,明确岗位职责和工作目标,注重有机结合,强调协调配合,形成和完善“一家牵头、三位一体、齐抓共管”的组织运行网络和管理责任体系。

第二,根据公司要求,全力抓好“三大建设”,强化“六大管理”。对全厂规章制度进行清理和评价,整理编印规章制度手册。紧紧围绕创效工程,以经济效益为中心,向精细化管理要效益,推进管理创新创效。同时,结合“查、摆、改、创”活动继续做好自检自查工作,进一步加强生产开发方面的管理,真正使管理工作向企业经济效益延伸,实现管理升级。

四、深化内部体制改革,增强创效本领

2005年,我们坚持从生产实际出发,大力挖掘人力资源潜力,积极调动方方面面的积极因素,推动各项工作的健康开展。

第一,合理调整组织结构,挖掘人力资源潜力。对偏远、工作量小、效益低的井组继续实行岗位承包。增加承包井组5个,节省人员15名。同时,量化岗位工作标准和劳动定额,严格考核。逐步形成以业绩考核为手段,以竞争上岗为基础,以创效多少论英雄的用工导向。

第二,整合智力资源,调动科技人员的工作积极性。推行科技项目管理办法,采取全员参与、自由组合的方式,公开选聘项目负责人和参加人。改变现有科研队伍用人制度,逐步推行竞争上岗、岗位轮换、挂职锻炼等多种形式的用人方式,加速科技人才的成长。完善激励机制,调动科技人员积极性,营造“尊重知识,尊重人才”的浓厚氛围,为复合型、专家型科研人才脱颖而出创造有利条件。

第三,加强员工培训,提高员工岗位技能。培训主要以贴近生产、注重实效为指导思想,快速提高员工基础技能。精选培训内容,提高培训质量。根据各岗位的不同,按需施教,使教学有的放矢。针对生产过程的重点、难点,开展 “短、平、快”的培训活动,快速提高员工解决、处理实际问题的能力。健全员工培训机制,开办采油、集输等十个专业培训班16期,培训400人次。

五、加强安全环保工作,提供创效保障

牢固树立“以人为本”的思想,按照“安全管理抓预防,环保管理抓源头”的原则,毫不松懈地抓好安全环保工作,为企业发展保驾护航。

按照公司要求,进一步推行QHSE管理体系,编写《各种突发事故应急救援预案》,完善《安全管理规章制度汇编》、《操作规程汇编》。继续落实安全分级管理制度,坚持主管领导亲自抓,部门领导重点抓,单位领导经常抓的三级安全责任网络,强化全员全过程管理和监督。重点做好反“三违”工作,加大检查及整改力度,对联合站、输气站等要害部位进行经常性检查,发现的隐患及时进行整改,做到防范于未然,计划使用30—50万元整改安全隐患。

六、推进信息化建设,强化创效手段

2005年,我们注重运用计算机网络、通讯设备等现代化手段,加快企业信息门户建设,进一步构建管理网络平台,以信息化带动管理科学化,降低运营成本。

第一,广泛使用厂内信息网,大力推行网上办公,提高机关人员的工作质量和效率,逐步实现智能化管理。

第二,完善动态、静态分析自动化辅助系统,为开发技术人员全面提高工作效率奠定基础。与科研院所共同开发数据处理软件,实现油气水井、注采区块的曲线绘制和水驱规律预测等数据处理、传递功能,彻底改变单机处理信息、传递信息的方式,为开发决策提供快速的动态分析和及时准确的预测。

以发展的眼光的规划未来,依靠管理创新和技术进步,打牢发展基础,是*****厂始终坚持的发展战略。面对机遇与挑战,我们将认真贯彻公司工作会议精神,全面落实公司各项工作部署,紧紧把握发展良机,进一步挖掘管理潜力,提升创效能力,实现前大采油厂持续快速发展。

第四篇:经营管理工作汇报

雄县供电公司经营管理工作汇报

2010年,在保定供电公司正确领导和大力支持下,雄县供电公司树立科学发展观,推进两个转变,加强企业精益管理,推进标准化建设,企业呈现出健康、快速、和谐发展的大好形势,各项工作都取得了较好成绩,公司在“一强三优”现代公司建设的道路上又迈出了重要而坚实的一步。现将我公司经营管理工作情况汇报如下:

一、财务部分

1、雄县供电公司财务资产状况:截止到2010年12月31日,资产总额为216284378.35元,负债总额为54461715.80元,所有者权益为161822662.55元,资产负债率为25.18%;经营售电量为914346.20兆瓦时,主营业务收入为505373256.60元,利润总额完成668.82万元。

2、截止到2010年12月31日,我公司货币资金余额为32401474.82元,其中农业银行存款为16759836.48万元,中国银行存款为12000156.19万元,联社存款为3374520.70万元,建行存款为266776.02元,库存现金为185.43元。

3、截止到2010年12月31日,我公司应收账款余额为-341469.08元,应收账款账面为负数主要原因是应收电费中包含少量预收电费,预付账款为49862.49元,其他应收款为11335015.28元,其中:一年以内的业务往来为9796172.76元;五年以上的长期应收款为1538842.52元,形成原因是上世纪90年代,当地政府部门对我单位的借款,长期以来,我单位对这些借款努力催收,但由于时间太长,且当时手续不太完善、当事人大都不在岗位,回收困难很大,我们准备联系税务机关对其做坏账处理。

4、我公司对外投资一户,为保定旺龙培训中心,该公

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司为集体企业,投资金额为65万元,投资年份1999年,历年无分红,建议回收该投资。

5、截止到2010年12月31日,我公司存货为1955552.21元,主要是存放于我公司库房的变压器、电缆等用于抢修的原材料(财务账与附表6的差额主要是附表6库存包括低压维护费库存4498670.03元)。

6、我公司房产24处,建筑面积34767平米;土地24处,共计152084平米。房产、土地权属无争议、无抵押。房产、土地情况详见附表7。

7、我公司经资产清查后,不存在有账无物资产,见2010年农电资产清查表及设备台帐(附表8)。

8、我公司无长期借款。

9、截止2010年末,我公司应付账款年末为21344720元,主要包括应付物资款、应付工程款,账龄都在一年以内;预收账款为8742069.37元,主要是农排和大工业预收电费;其他应付款11182866.62元,主要包括工程材料质保金5840752.77元,工程安全保证金1900000元,职教经费688078.22元,保定市公司拨款4009491元,无五年以上的长期应付款,4年长期应付款为城网质保金45680.90元,由于我公司未能与客户取得联系,尚未支付;应付职工薪酬3043424.41元,为以前形成的工资余额;应交税费-2136784.26元,主要包括增值税-3915402.30元,(我公司12月份留抵进项税3915402.30元)所得税815827.43元,见附表10-14。

10、我公司为容城供电有限责任公司担保三起,共计担保资金20000000元,详情见附表15。我公司资产无抵押、无质押。未决诉讼三起,因我公司不能预计未决诉讼结果,所以未纳入或有负债,详情见附表18。

11、我公司无账外及代维护资产(附表19)。原因是在第一次农网改造期间,由于当时集体资产已无接收价值,且村委会不愿意将集体资产划归我公司,我公司农网改造力度非常大,且未接收代维护资产。

12、我公司近年来经营形势较好,连年盈利,无潜亏挂账情况,无虚列收入、应计未计成本费用、欠缴“三险一金”等情况(附表20)。

13、我公司未接到地方补贴(附表21)。

14、我公司无账外及盘盈资产(附表22)。

二、人资管理工作

1、历史沿革。1961年涿、雄两县析置后,成立雄县电力管理所,隶属于轻工局。1963年电力管理所隶属雄县农机电力局。1970年隶属县革委农林水电服务站。1974年隶属县水电局。1980年水电分设后,水电所改为雄县电力局。1998年农电体制改革后,河北省政府与河北省电力公司签署委托代管协议,电力局改为供电有限责任公司,由保定电力集团代管。

2、劳动用工情况。我公司主业和2个多经企业均与各类用工人员签署劳动合同,使用劳务派遣用工的均与派遣公司签署劳动派遣协议。

3、薪酬情况。2008年购电量7.29亿千瓦时,经营售电量6.81亿千瓦时,资产总额19974万元,利润总额1007万元;2009年购电量8.44亿千瓦时,经营售电量8.06亿千瓦时,资产总额20732万元,利润总额1019万元;2010年购电量10.05亿千瓦时,经营售电量9.14亿千瓦时,资产总额21628万元,利润总额669万元;预计2011年资产总额22000万元,利润总额680万元。全民工工资全部从主业列支。2010年6月根据《关于印发规范县供电企业人力资源管理工作相关意见的通知》

(冀电人资[2009]38号)和《河北省南部电网趸售县供电企业基本工资制度改革的方案》(冀电人资[2009]15号)等文件要求,我公司完成了基本工资制度改革工作。目前已稳定过度。按照我公司2010年原全民身份职工薪酬情况,分以下几方面层进行说明:

(1)、企业负责人薪酬。2010年省、市公司下达的企业负责人薪酬共135.79万元,全部从主业列支。

(2)、主业一般职工薪酬。2010年省、市公司下达的主业一般职工工资总额2522万元,共完成工资总额2522万元;主业中层干部发放596.3万元,平均工资8.2万元;一般职工发放1925.69万元,平均工资5.6万元,全部从主业列支。

4、社会保险情况

(1)、执行的政策性文件

养老保险:冀政[2006]67号 河北省人民政府关于完善企业职工基本养老保险制度实施意见的通知;

医疗保险:保市府[2001]25号 城镇职工基本医疗保险实施方案(试行);

失业保险:冀政办字[2010]151号 河北省政府办公厅关于推进失业保险市级统筹有关问题的通知;

企业年金:冀劳社[2005]3号 河北省劳动和社会保障厅关于贯彻《河北省企业年金实施意见》有关问题的通知;

住房公积金:冀建法[2007]432号 关于印发河北省住房公积金归集提取管理办法(试行)的通知;

工伤保险:保劳社办[2004]51号 关于转发《河北省劳动和社会保障厅、财政厅、卫生厅、安全生产监督管理局<关于工伤保险费率问题的通知>的通知》的通知;

生育保险:雄政办[2008]21号 雄县城镇职工生育保险暂行办法;

2、离退休人数

截止到2010年12月31日离退休人数为96人,为2名离休人员补发一个月工资共计3704元。

三、农电管理工作

1、我公司2010年应收电费631594283.7元,实收电费632886021.75元,期末应收账款余额为-341469.08元,主要原因是应收账款中包含少量预收电费。

2、我公司期末固定资产合计为162099236.18元。

四、经法部分

1、我公司企业营业执照有1个,企业名称为雄县供电有限责任公司。已经办理了企业国有资产产权登记证。

2、雄县供电有限责任公司企业法人营业执照注册号为***1454;注册资本为1969万元;法定代表人原为陆宝义后变更为薛恒友;住所地:雄县将台路北段路东。

公司经营范围:电力供应及设计安装、维修、高低压电料批发、零售;用户电力资产有偿服务。(法律、行政法规规定需经专项许可或需经审批的未经许可或审批不得经营)。

3、公司企业经济性质为有限责任公司,股东名称为保定供电公司和雄县供电公司,出资比例:保定供电公司256万元,占13%;雄县供电公司出资1713万元,占87%。

4、我公司现有3起民事诉讼案件正在办理中,其中:

(1)、交通人身损害赔偿案件,对方当事人:李庆军,受理法院为雄县人民法院民事三庭;2010年12月10日雄县人民法院对此案判决如下:第一被告太平洋保险保定支公司在交强险项下赔偿原告李庆军医疗费、护理费、交通费、住宿费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金、被抚养人生活费等等共计232846.92元。第二被告雄县供电公司赔偿原告后续治

疗费80000元,扣除垫付款103521.39元,原告再返还被告款23521.39元。2010年12月5日保险公司向保定市中级人民法院提出上诉。

(2)、欠缴电费纠纷案件,对方当事人:雄县玉源麦芽糖食品有限公司,受理法院为雄县人民法院民事二庭;2010年8月24日,雄县人民法院判决被告雄县玉源麦芽糖食品有限责任公司十日内给付我公司电费389473.72元。由于对方无力偿还欠款,我公司申请财产保全,查封了被389473.72元的财产。

(3)、交通事故伤害赔偿案,对方当事人:文杰、辛春燕,受理法院为雄县人民法院民事三庭;2010年12月13日雄县人民法院判决我公司赔付原告医疗费、交通费、死亡赔偿金、丧葬费共计74187.7元,赔偿原告精神损害抚慰金20000元,以上共计94187.7元。我公司于2010年12月27日向保定市中级人民法院提出上诉,认为按产权归属我公司应不承担任何责任请求法院驳回原判。

5、我公司设有2个多经企业:保定恒远电器设备厂和雄县电力工程队,均为独立法人,性质为国有独资公司。

通过本次调研,我们对经营管理工作进行了一项全面的梳理与自查,我们认识到公司的经营管理工作与精益化管理的要求还有一定距离。在今后的工作中我们将改进不足,大力抓好经营管理工作,提高人财物集约化、精益化管理,为建设“一强三优”现代公司而努力奋斗。

二○一一年二月十五日

第五篇:经营管理工作汇报

经营管理工作汇报

各位领导:

首先我代表班子成员和全体员工欢迎各位领导来检查指导工作,下面,我将的基本概况及1-7月份在为铁路运输提供保障、铁路专网收入清算、开展“两标”整治及实行三级管理机构改革等方面的情况向公司领导做以下汇报。

一、概况

自成立后,在总部、省分公司的正确领导下,一班人带领全体员工,发扬“吃苦、创业、团结、奉献”的精神,不等不靠,按照业务工作“提高服务质量、确保运输安全、巩固既有市场、牵引铁路需求”的总体要求,紧紧抓住铁路跨越式发展和信息化建设的机遇,从强化基础管理入手,以提高设备质量为突破口,以全面提升服务水平,增加清算收入为目标,奋力拼搏,促使各项工作步入了良性发展的轨道。

二、强化管理、狠抓落实,确保大通道畅通,安全生产有序可控

安全是各项工作发展和经济效益增长的重要保证,也是为用户提供优质服务的重要体现。因此,我们下大力气坚持不懈地抓好各项安全工作,坚决落实各项规章制度和标准化作业。

一是按照“逐级负责、规范管理”的原则,进一步明确 和完善了、车间、班组各级安全管理机制。狠抓岗位负责、主管负责、分工负责的落实,实现了安全生产工作的有序可控和基本稳定,同时在吸取原有制度精华的基础上,各相关部门相继修订完善下发了绩效考核办法、班组双达标考核办法、大通道维护管理办法、责任包保办法、财务管理办法、汽车管理办法、人身劳动安全管理办法等等。这些管理制度的完善,有效地改进了管理方式的转变,促进了管理工作有章可循、有章可查,达到了规范、约束、促进的目的。

二是加强各业务部门管理职能作用的发挥,不折不扣的落实各项大通道安全措施。牢固树立“大通道安全无小事”思想,把大通道安全放在各项工作的首位,全面落实《中国分公司大通道安全管理办法》的各项规定,特别针对武二线、青线、平光缆等危及大通道安全的重点施工,采取积极有效的防范措施,针对特殊情况采取特殊的形式和手段进行严盯死守,做到了领导高度重视、各级安全责任意识和措施到位,各项安全防范措施超前并落实。相继组织技术部、安全室、人劳部等部门定期和不定期地深入到各车间、班组进行检查,及时解决安全生产中存在的问题。针对武二线施工和天线平改立施工及平光缆安全实际,强化光电缆径路的巡视与检查,同时加强了安全关键点的卡控盯防,严格规范了施工前、施工中、施工后的安全盯守防护措施,积极加强对沿线周边农村的宣传,印发各种宣传材料、标语,设立警示牌,为确保大通道安全起到了积极有效的作用。上半年,因管内1300公里光电缆线路周围施工频繁,特别是各种突发性施工 2 对管内光电缆安全构成严重威胁,造成大通道中断事故时有发生。为深刻吸取事故教训,我们对安全管理、措施落实等方面存在的问题进行认真研究和探讨,及时制定了《关于建立每天两次汇报制度的紧急通知》,要求各工区工长每天早8:00、晚17:50向车间汇报当天巡线人员的巡视区段及线路情况,各车间主任每天两次向调度汇报车间管内施工单位、施工时间及期限、所采取的确保光电缆安全的防范措施等,畅通了信息渠道,使对管内线路周围每天的施工情况做到了心中有数;根据实际,重新划分了领导及各部室包保区域,成立了大通道安全督导检查组,制定印发了《关于确保大通道畅通、迅速扭转安全被动局面的紧急通知》和《关于加强各级安全包保责任制落实的通知》,要求班子成员每月深入车间检查督导不少于20天,部门负责人、车间主任不少于15天,各部室工作人员不少于7天。在包保期内,实行考核负责制,对检查督导不力,发生大通道中断的包保车间领导,发生大通道中断一次,在交班会上做检查,中断第二次向省分公司写出请求处分报告;包保部门负责人由于检查督导不力,发生大通道中断一次,与车间党政负责人同考核,发生第二次中断予以免职,另行分配工作;对机关包保干部将给予下岗三个月的处分,发生第二次中断时调离机关。此举极大增强了各级干部的责任意识、危机意识,形成了上下、干部员工共保安全的良好氛围,取得了显著效果。6月28日至今,实现大通道无中断。

三是明确工作重点,组织设备整治,相继完成各项重点 3 工作20余项。其中:

1.组织完成了节前设备安全大检查及春季设备大检查,对管内近1300kM的线路,92个车站的电源设备,接入网设备,通话柱进行了全面检查整治,共查出设备缺点450余件并全部克服;

2.根据铁路局的要求,按时完成管内21个站段及路局、分局可视电会系统的安装、调测、开通任务,受到路局领导的好评;

3.完成了天线16个车站电力远动及视频监控系统的安装开通任务;

4.按照公司总部和省分公司的安排部署,在时间紧、任务重的情况下,克服重重困难,精心组织,抽调20余名技术骨干连续奋战10昼夜,优质、高效地完成了铁路局行车调度指挥系统搬迁任务。新增2M电路43条,音频电路113条、移设安装电话441台、开通数字调度系统设备4套、搬迁调度台35个,为路局机构改革的顺利实施提供了有力的保障;

5.配合完成包线干段26个车站数调系统的正式开通,并积极做好技术培训及设备维护工作;

6.配合完成挺进、赵家窑、石板沟车站关站线路割接任务,保证了调度及闭塞电话的正常使用;

7.根据铁路部门要求,开通了西一信号楼、二信号楼枢 纽行调电话,并为夏管营、许家台、桑园子、东四个站安装了信号报警电话;

8.安装开通颖川堡车站、颖川堡列检所、西站调度楼、西到达列检所车号自动识别系统;

9.完成了铁路局调度系统整合搬迁任务。共迁移电调台10个,行调台19个,开通调试DMIS 2M电路43条,倒接1条,割接红外线通道90条,安装红调直通电话31部,电调直通电话5部,迁移干线调度台7部;

10.完成了武线天祝、石门河、安家河三个车站的站改工程施工任务;

11.配合完成铁路局新增红外线系统及5T系统的施工任务;

12.配合完成平光缆六盘山至隆德光缆迁改工作,迁移光缆4公里;

13.配合武二线施工区段光电缆迁改防护工作,迁移光电缆约5公里;

14.针对管内线路周围因二线施工造成地貌变化较大的实际,于3月份成立了光电缆径路探测组,积极进行光电缆线路探测和径路图绘制工作。截止6月31日,已探测光电缆径路1180公里。目前此项工作正在进行中,预计9月底完工。

四是加强员工应急抢险意识,确保应急设备正常运用。坚持每月进行一次应急演练,同时积极参与铁路局及省分公司组织的应急演练,截止6月30日,自行组织演练6次,参加上级单位组织的演练3次,每次演练相关人员均能快速出动,及时接通,正常汇报,达到了预期的目的。尤其今年4月25日、6月30日在参加省分公司和铁路局组织的两次应急抢险演练,以及在3月20日新线安家河至打柴沟间车辆溜逸事故抢险工作中,应急抢险队伍组织出动快,接通电话时间短,通话效果良好,传输图像清晰,得到了铁路部门领导及省分公司的好评。

二、主动入位,超前服务,确保铁路清算收入稳中有升 面对铁路各站段相继撤并和分局撤消后,严重影响清算收入的严峻形势,一班人及时统一思想,深刻认识到只有深入挖掘自身潜力抓好清算工作,才能确保铁路市场收入目标的完成。针对这种情况,自我加压,迅速采取有利措施,在挖潜提效上下功夫,取得了明显的效果,有效地促进了由单纯维护型向服务经营型转变。今年1—6月份共完成铁路清算收入3973.21万元,其中专用设备1734.23万元,共线电路105.95万元,专线电路1549.27万元,电话433.53万元,电报25.88万元,会议126.36万元。完成全年计划的50.48%,完成2005年1—6月推进计划的102.3%,超额完成98万元。

(一)、认真核查,强化基础,做好铁路清算业务统计工作。铁路运输业务量统计工作是一项繁琐复杂,艰巨而又 重要的任务,其准确与否,以及质量的高低直接关系到专网市场的收入,关系到铁路客户对的信任程度,为了确保清算收入不漏收,首先从规范管理入手,在去年整章建制,全面建立基础管理的基础上,紧紧盯住电路、设备、电话等重点清算项目进行挖潜。组织各车间集中人力对所有电路、设备、电话的运用情况逐台、逐条地进行排查,把排查结果与原有台帐进行对照,做到拾遗补缺。特别值得一提的是铁路分局于今年3月份宣布撤消、部分站段也相继撤并,办公电话清算收入下降的情况下,我1至6月份铁路清算收入仍呈现了逐月增加的良好态势,这与我们及时做好铁路清算业务统计工作是密不可分的。一是1月份我完成了铁路局23个站点的可视会议系统及天线16个站视频监控系统,电会、电路收入每月分别增加了约6万元;二是2月份开通了至干塘段数调系统,每月增加电路设备清算收入约20万元;三是三月份将原武威、银川、分局的调度系统搬迁到铁路局,每月增加电路及设备清算收入约10万元;四是其他铁路信息化建设新增的电路及设备每月增加清算收入约2万元。其次从提高清算人员素质入手,采取办班学习、系统培训等方式提高清算人员的综合素质。组织清算人员集中学习《清算管理办法》等相关文件,要求清算人员做到吃透文件精神,明确清算标准,掌握清算方法;再次是从充实清算骨干入手,选拔了一批营销意识强,业务素质好,服务热情高的清算骨干,充实到清算队伍中来。

(二)积极走访,加强沟通,用主动服务来巩固既有市场。

铁路实施机构改革后,各站段党政领导岗位变动较大,以前建立起来的关系网也相应被打破,严重影响了清算签认工作的顺利进行。为此,一班人审时度势,于今年6月分三个组,分别走访了、天水、白银三个地区的28个铁路站段和局检法两院的党政领导及主管领导共计70余人,并就原分局下达的费用定额标准、使用管理、铁路运输生产保障、服务收缴等事宜交换了意见。同时,针对走访中用户反映出来的电话线凌乱、设施设置不规范等问题,进行现场办公,对用户反映的情况进行一一落实和解决,受到了用户好评。此次走访活动,进一步加强了与铁路各单位领导的交流沟通,达到了相互了解、增进感情的目的。

三、突出重点、严格标准,“两标”整治工作按计划推进

“两标”建设是为进一步提高网络运行质量,更好地为铁路运输提供优质服务的重要保证,根据总部《关于开展标准化机房与标准化线路区段工作的通知》精神,我们及时制定了《标准化机房及标准化线路区段整治三年计划》。为使整治工作取得实效,成立了由总经理、党委书记任组长的标准化整治工作领导小组及机房、线路、规章制度、设备五个专 项整治组,组织协调好“两标”整治中的各项工作。

按推进计划,2004年整治线路376公里,完成推进计划的100%,建成一类标准化机械室1个(调度机械室)、二类标准化机械室2个(西传输室、会议机械室)、四类标准化机械室43个,完成推进计划的100%。

2005年计划整治线路478公里,建四类标准化机械室31个。截止6月31日,已整治线路349公里,完成全年计划的73%,其中新补标桩3048个、移设标桩300个、旧标石油饰喷字3490个,径路培土80.7公里、通话柱油饰喷字37个、设立警示牌514块、清理整治人孔、手孔井180个、增补被盗电缆井盖20个、桥涵水泥包封8处。已建成四类标准化机械室25个,完成全年计划的81%,其中新增温湿度计31个、地沟整治236米、整治机房地沟盖板104平方米;更换灭火器62个、加装窗帘46付、更换和新增设备标签1万余张、并建立了机房的安全制度、电路纪律、卫生制度、相应的故障处理及业务操作流程等各种上墙制度155块。

2006年计划整治线路413公里,建四类标准化机械室21个。

通过“两标”整治,管内光电缆线路、机房设备环境得到了有效改善,其安全性、可靠性增强,为设备的良好运用及大通道畅通奠定了坚实的基础。

四、加强员工培训,提高队伍素质,优质服务铁路 员工业务素质的高低,直接影响为铁路运输服务质量的高低,因此,我们始终把员工培训工作作为提升员工综合素质的一项重要内容,采取“自培、自学、送培、外派”相结合的原则,有针对性地进行新技术、新业务的培训,主要做了以下四方面的工作:

第一,1-6月份,先后举办工班长、光电缆径路探测仪使用、光缆接续培训班4期,培训员工75人次;外派参加总部及设备厂家业务培训9人,参加大专院校函授学习19人,参加大中专院校脱产培训54人(已于7月全部毕业上岗)。培训员工在各自的岗位上发挥了骨干作用,促进了员工业务技能的整体提高。

第二,配合省通管局、省分公司人劳部,组织全各工种的员工完成了通管局的理论、实作考试,进行了技能鉴定。

第三,组织员工进行了技术比武活动。6月份,选拔推荐一批业务骨干参加了省分公司组织的第一届青工岗位技能大赛活动。其中3名员工在无线列调故障处理、光缆接续项目中分别取得了第一、第三和第四名的优异成绩,并代表省分公司参加了总部的技术比武活动。

第四,组织员工认真学习《维规》。根据总部和省公司的要求以及实际工作的需要,3月至5月,组织员工再次加强对新《维规》的学习,要求班组每月集中学习不少于4小时,车间每月进行一次考试。各种培训与考试有效促进了员 工学习业务的自觉性。

五、深化改革,优化机制,增强核心竞争力

根据总部《关于加强业务工作的通知》和省分公司4.27铁业改革电视电话会议精神,结合的实际情况,实行—车间—工区三级管理体制,按照有利于提高工作效率、有利于提高反映速度、有利于加强对一线的管理、有利于加强成本控制的原则,对生产经营机构进行了相关的调整撤并。共撤销段3个、撤消车间5个,整合为6个车间;合并班组12个,由原47个整合为35个;同时对电报、电话所进行整合。在、西设立电报所,陇西、天水、白银保留电报所略号及终端设备,人员由当地通缆工区管理。设立电话所,其他电话所全部撤消。

通过1—6月份的工作,尤其是实行—车间—工区三级管理体制以来,我们的工作取得了一定的实效,故障件数大大减少,延时明显压缩,劳动安全、交通安全较为稳定,各项工作呈现出良好发展的势态。

在今后的工作中,在总部、省分公司的领导下,我们将继续坚持“立足铁路、服务运输”的工作方针,本着“专业品质 卓越服务”的服务理念,进一步加强日常管理,完善网络基础,努力提高为铁路服务的水平和能力,并完成省分公司下达的经营任务。

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