第一篇:PTM常规检修流程(机械)
PTM机组常规检修工序(机械)
一、大车、工具车、出铝车行走部分
1、一档行走,检查主动轮、从动轮、水平轮有无烂边、裂纹现象;
2、一档和二档行走,检查各轴承有无异响,是否有异常温度产生;
3、停车检查各部位螺栓是否松动和丢失;各减速机是否有漏油现象;
4、一档、二档、三档行走,听各减速机运行是否正常,有无漏油现象;
5、停车检查大梁、梁端和轨道是否有变形现象。
二、起重部分
1、停机检查各减速机是否缺油,减速机各部位螺栓是否有松动和丢失现象;
2、停机检查各传动部分是否有螺栓松动现象,传动对轮是否错位现象,缓冲垫是否损坏;
3、停机检查各机械、电子限位固定装置是否松动、焊缝开裂情况;
4、停机检查两台固定吊,一台出铝车钢丝绳卷筒是否有裂纹现象,并注意卷筒的磨损情况;
5、在升降车的配合下停机检查出铝车的固定活动框架是否有变形现象和是否有焊缝开裂现象,并检查上下滑轮组是否有裂纹和磨损情况;
6、停机检查吊钩摆动、旋转是否正常;
7、对两台固定吊,一台出铝车分机开动,仔细检查钢丝绳是否有断丝现象,并观察钢丝绳的磨损情况;
8、开机运行,检查各起重部位的轴承运转是否正常、是否有异常声音;
9、开机运行,检查各上下限位是否灵敏可靠;
10、开机运行,检查各制动部分是否灵敏可靠。
三、液压部分、工具车液压部分
1、检查各部位联接螺栓、联接销是否松动,有无丢失情况;
2、检查液压站油位是否在规定的位置,检查工作阀块及调整工具旋转盘部位是否有漏油现象,调整部位是否有螺栓松动现象;
3、检查各油管是否有磨损现象,检查各油管接头处是否有松动漏油现象;
4、检查各油缸是否有下滑和外泄情况,油缸下部联接装置是否有脱丝现象;
5、工具旋转工作是否正常,旋转马达是否有松动和漏油现象;
6、检查油泵是否有漏油现象,联接对轮是否有错位现象,缓冲垫是否完好,并开机检查油泵运转是否正常,工作压力是否正常;
7、开机分组运行检查阳极、打壳、夹具、下料扳手各油缸是否有爬行,反弹现象,各控制阀是否控制灵敏,检查各组压力是否正常;
8、检查扭力扳手旋转马达是否有松动和漏油现象,上下联接处是否牢固可靠,小合夹具回力弹簧是否有力;
9、检查打壳机固定部位是否有松动,打壳机是否漏油,打壳工作是否正常;
10、检查四连杆部位是否有螺栓松动现象,内部衬套是否损坏。
第二篇:机械检修工作票
机械检修工作票
单位:
附页
张
编号:
检修班组:
工作负责人:
工作班人员(共
人):
工作内容和工作地点:
设备名称:
计划工作时间:
月
日
时
分至
月
日
时
分
批准工作时间:
月
日
时
分至
月
日
时
分
值
长:
月
日
时
分
必须采取的安全措施(隔离对象名称和要求)
√
挂牌/上锁
运行人员补充的安全措施
√
由控制人员执行的控制措施
√
控制措施已执行,执行人:
监护人:
月
日
时
分
控制措施已恢复,执行人:
监护人:
月
日
时
分
措施票内容及编号:
审核无误!单位签发人:
审核无误!风电场签发人:
工作票接收!接票人:
月
日
时
分
月
日
时
分
月
日
时
分
通知执行控制措施!许可人:
安全措施已执行!许可人:
具备开工条件!值长:
月
日
时
分
月
日
时
分
月
日
时
分
工作票许可开工时间:
月
日
时
分
工作许可人:
工作联系人:
工作负责人变更为,变更时间:
月
日
时
分,外包单位签发人:
工作票延期至
月
日
时
分,工作负责人:
工作许可人:
检修设备试运后工作票所列措施已全部执行,允许恢复工作时间
工作许可人
工作负责人
月
日
时
分
工作终结时间:
月
日
时
分
工作负责人:
工作许可人:
通知检修人员恢复控制措施!工作许可人:
检修设备已复役!值班负责人:
月
日
时
分
月
日
时
分
备
注:
评
价:
检查人:
第三篇:检修工作机械伤害事故
检修工作机械伤害事故
一、事故经过
2005年8月9日,在某盐业公司制盐工段夜班时间,由于一活塞式离心机有异响,维修工段班长谢某、维修工王某等人前去检修。离心机操作工李某把离心机关闭后,由于惯性,离心机转鼓尚未完全停下来。此时,谢某就把手伸进了离心机壳内,李某制止未果,谢某的中指和无名指被夹在了离心机刮刀与筛网之间。王某用工具把离心机外门打开,谢某的手指才得以抽出。谢某被送往医院治疗,手指成粉碎性骨折。
现场情况看,当时离心机上方的照明灯不亮,检修人员是借助附近的灯光进行检修的。
二、原因分析
这起事故是一起典型的责任事故。事故类型属于机械伤害。
在这起事故中,谢某忽视安全,不听警告,冒险作业,在设备尚未停止的情况下进行检查,属于个人的不安全行为。这是造成这起事故的直接原因。
工作场地环境不良,工作环境光线较暗,职工不能看清设备情况,是造成事故的重要原因。
原安阳镇东山中埠村“12·17”砂轮伤害事故
2003年12月17日上午10时,位于原安阳镇东山办事处中埠村瑞光大道618至620号的个体无照工场发生一起砂轮伤人事故,造成一人死亡。死者尚志发,男,现年20岁,贵州省关岭县花江镇马皇村人。
一、事故经过
12月17日上午10时,砂轮机操作工尚志发把旧砂轮换下后将新砂轮换上,开机后不到2分钟,“嘭”的一声,砂轮崩裂成三块飞出,其中一块砸到尚志发的头上,尚志发当场倒地,鼻孔出血。工场内在场职工迅速将他抬出门外,叫来120救护车送人民医院抢救,终因伤势过重,抢救无效死亡。
二、事故原因
(1)直接原因
死者尚志发违反砂轮安装和操作规程。按照有关规定,更换新砂轮两边要用夹板和有弹性纸板垫,装好新砂轮后要试运行空转五分钟后才能使用,操作时操作人员应位于砂轮的侧面,而尚志发更换砂轮时既没有使用夹板,也没有试运转,换好砂轮后马上投入使用,并在砂轮的正面操作,致使新砂轮在开启后不到二分钟就崩裂飞出将自己砸死。
(2)间接原因
业主陈泽虎安全意识淡薄,非法开办加工场,没有制定安全管理制度和安全技术操作规程,安全管理措施不到位,招收的工人没有进行安全教育,职工缺乏砂轮安全操作知识。
泼水未断电 二人把命丧
一、事故经过 1、2006年4月18日11时许,某乡镇砖瓦厂在干完一批活后,检修班长老吴带领几人,在为一排填料搅拌机进行清理和维护工作。职工老姚和小吴负责为一台搅拌机更换绞刀,由于地方狭小,二人就蹲在机槽内干活。
2、这时吴班长在清理另一台搅拌机,为了冲刷遗留的泥浆,端来一盆水泼向机槽内。
3、突然旁边那台正在更换绞刀的机器启动,搅拌机开始运转。在惨叫声中,被吓得目瞪口呆的老吴猛按红色停止按钮,但机器仍未停止,另一工人慌忙跑去电门箱拉下刀闸,在仅10秒的时间内,老吴亲眼看见小吴和老何被飞转的机器吞噬,新更换的刀片挂着血淋淋的肉块和碎布片„„
二、事故原因
吴某向另一台搅拌机槽内泼水时,水进到旁边正在检修的机器操作台和开关盒上,而塑料开关盒右下角缺失,水导致开关短路带电,造成机器启动和开关停止按钮失灵,这是这起事故直接原因。
机械伤害事故案例
一、事故概况:
2002年4月24日,在某中建局总包、广东某建筑公司清包的动力中心及主厂房工程工地上,动力中心厂房正在进行抹灰施工,现场使用一台JGZ350型混凝土搅拌机用来拌制抹灰砂浆。上午9时30分左右,由于从搅拌机出料口到动力中心厂房西北侧现场抹灰施工点约有200米左右的距离,两台翻斗车进行水平运输,加上抹灰工人较多,造成砂浆供应不上,工人在现场停工待料。身为抹灰工长的文某非常着急,到砂浆搅拌机边督促拌料。因文某本人安全意识不强,趁搅拌机操作工去备料而不在搅拌机旁的情况下,私自违章开启搅拌机,且在搅拌机运行过程中,将头伸进料口边查看搅拌机内的情况,被正在爬升的料斗夹到其头部后,人跌落在料斗下,料斗下落后又压在文某的胸部,造成头部大量出血。事故发生后,现场负责人立即将文某急送医院,经抢救无效,于当日上午10时左右死亡。
二、事故原因分析:
1、直接原因
身为抹灰工长的文某,安全意识不强,在搅拌机操作工不在场的情况下,违章作业,擅自开启搅拌机,且在搅拌机运行过程中将头伸进料斗内,导致料斗夹到其头部,是造成本次事故的直接原因。
2、间接原因
(1)总包单位项目部对施工现场的安全管理不严,施工过程中的安全检查督促不力。
(2)清包单位对职工的安全教育不到位,安全技术交底未落到实处,导致抹灰工擅自开启搅拌机。
(3)施工现场劳动组织不合理,大量抹灰作业仅安排三名工人和一台搅拌机进行砂浆搅拌,造成抹灰工在现场停工待料。
(4)搅拌机操作工为备料而不在搅拌机旁,给无操作证人员违章作业创造条件。
(5)施工作业人员安全意识淡薄,缺乏施工现场的安全知识和自我保护意识。
衣服未扣好 绞死背轮下
一、事故经过
2003年7月29日早晨7时35分,东岭矿碎石车间的岗位职工正在打扫岗位卫生,为岗位交接班作准备。由于生产任务紧,皮带运输机仍在运输矿石。皮带岗位操作工吴好强象往常一样冲洗岗位上的皮带运输机。为能按时下班,他不顾皮带还在运行,习惯性地用橡胶水管冲洗皮带运输机的各部位。他一边干活一边想:快冲、快完,好下班回家洗个澡,然后进城参加同学聚会。当他冲洗完皮带南面的平台后,水管要收拣到皮带的北面去。这时,吴好强走近皮带的主动轮与减速机背轮处甩水管过皮带,因背轮缺安全罩,吴好强的上衣也未扣好,在使劲甩水管时,飘起的上衣被背轮螺杆挂住旋转,将吴好强绞死在皮带减速机背轮下面(其状惨不忍睹),时年22岁,一颗年轻的生命就这样逝去了。
二、事故原因
一是吴好强违反安全操作规程中“严禁在设备运行中冲洗岗位及隔机传递工具物品”的规定;二是岗位上存在事故隐患,即减速机*背轮缺安全罩,没有及时整改;三是吴好强习惯性作业,心存侥幸,麻痹大意。
浙江华康纸业有限公司“12·17”机械伤害事故
2003年12月17号凌晨1点30分,位于飞云镇南港村工业点的浙江华康纸业有限公司造纸车间内,发生一起机械伤害事故,造成一人死亡。死者陈章凯,男,17岁,四川省资中县人。
1、事故经过
12月17号凌晨1点30分,造纸机操作工陈章凯、王红丙、张林军、戴伟忠等人在造纸车间上夜班,陈张凯和张林军共同操作一台复卷机。陈张凯在调节复卷机滚筒时,由于工作服的纽扣没有扣上,在调节滚筒时衣角被复卷机调节支架的固定螺钉钩住,由于螺钉随着机器转动,转速每分钟可达几百转,因此陈章凯随即被机器拉了进去,甩在机器的旁边,头撞在复卷机的起重葫芦支架上。
这时在旁边的张林军赶紧跑去把复卷机关了。王红丙跑去把车间主任曾友根叫来。曾友根看见陈章凯仰面倒地,胸部以上鼻子以下部位都是鲜血,喉咙里有喘气的声音,眼睛闭着,左胸上部的衣服都被撕碎了。接着股东项老板过来打了120电话,把陈章凯送到人民医院抢救,由于伤势过重,抢救无效于当天凌晨2时多死亡。
2、现场调查
造纸车间的复卷机滚筒调节支架固定螺钉设计有缺陷,存在事故隐患;安全管理措施执行不到位;职工有违章操作现象。
3、事故原因
(1)直接原因
按照有关规定,员工上班时要穿戴好防护用品,服装必须紧身灵便,不得飘荡;复卷机运转时,滚筒后面不准站人。死者陈章凯违反安全操作规程违章作业,上班时工作服没上纽扣,且在调节滚筒时没有站在滚筒的侧面,而是站在滚筒的后面,以至衣角被运转中的螺丝钩住,人被带进后甩出,导致事故发生。
(2)间接原因
浙江华康纸业有限公司负责人安全生产意识淡薄,安全管理制度不健全,安全管理措施执行不到位,对职工安全教育不严,导致职工安全生产意识淡薄,违反劳动保护制度和操作规程。
瑞安市瑞兴紧固件厂“3·20”机械伤害事故
2004年3月20日上午7时20分,位于塘下镇海安霞霖村罗山大道71号的瑞安市瑞兴紧固件厂内发生一起带钢打卷机伤人事故,造成一人死亡。死者谭朝清,系该厂老职工,汉族,男,42岁,贵州省湄潭县抄乐乡干溪村桥上组人。
1、、事故经过
2004年3月20日上午7时上班后,该厂带钢打卷机操作工谭朝清与同班职工杨中星、秦秀华一起操作带钢打卷机。谭朝清在打卷机北端操作卷带,秦秀华在南端操作发料,杨中星在该机中间负责带钢加热。上午7时20分左右,设备中间的操作工杨中星去拉煤,当他回来时,谭朝清已被打卷机的传动轴卷进。在南端操作的秦秀华也未看见,但听到有人说出事了,他立即去拉断总闸,看见谭朝清的衣服被传动轴缠住,看样子人还有一点知觉,并有呼吸,身上也没有出多少血,但脸色苍白,喘气比较大。然后秦秀华马上出去拿把刀子来把谭朝清被传动轴缠住的衣服割断。大约七八分钟后,打120电话求救,而120救护车在渔墩路阻。此时已到场的厂长叫来车子立即与秦秀华一起将谭朝清送到塘下医院抢救,这时120车也到塘下医院了。经医院进行全力抢救无效,谭朝清于当天上午8时许死亡。
2、现场调查
调查组成员对事故发生现场进行堪查,发现打卷机的传动部分没有防护装置;岗位没有制定安全技术操作规程,职工在操作设备时无规可循;现场管理较混乱,地面积水,杂物随地堆放。
3、事故原因
谭朝清忽视安全生产,操作时没有扣好工作服的扣子,衣角被传动轴卷进。这又是造成事故的直接原因。
瑞安市瑞兴紧固件厂平时对职工安全教育仅在开会时口头提醒,但没有制定岗位操作规程,职工在操作时无规可循,这是造成事故的主要间接原因。
该厂的设备传动部位没有设置防护装置,这是造成事故的间接原因。
抱省事心理违章作业 不幸挤压身亡
2001年1月28日,四川省某磷矿化工厂磷铵车间磷酸工段化工一班操作工王某,在对磷酸工段盘式过滤机辅料情况检查时,致发生盘式过滤机翻盘叉及翻盘滚轮、导轨立柱、导轨挤压、辗压伤害事故,致王某左腰部、后背部挤压伤、双腿大腿开放性、粉碎性骨折,经抢救无效死亡。1.事故经过
2001年1月28日0时30分,确铵车间化工一班值长陈某、班长秦某、尹某、王某等人值夜班,交接班后,各自到岗位上班。陈某、秦某俩人工作职责之一包括到磷酸工段巡查,尹某系盘式过滤机岗位操作工,王某系磷酸工段中控岗位操作工,其职责包括对过滤机进行巡查。5时30分,厂调度室通知工业用水紧张,磷酸工段因缺水停车。7时40分,陈某、尹某、王某3人在磷酸工段三楼(事发地楼层)疏通盘式过滤机冲盘水管,处理完毕后,7时45分左右系统正式开车,陈某离开三楼去其它岗位巡查,尹某在调冲水量及角度后到絮凝剂加料平台(距二楼楼面高差3m)观察絮凝剂流量大小,尹某当时看到王某在三楼过滤机热水桶位置处。经过一分多钟,尹某突然听见过滤机处发生惨烈的叫声,急忙跑下平台楼到操作室关掉过滤机主机电源,然后跑出操作室看见王某倒挂在过滤机导轨上。尹某急忙呼叫值长陈某和几个工人,一齐紧急施救。当时现场情况是:王某面部向上倒挂在盘过导轨上,双手在轨外倒垂,双脚在导轨(固定设施)和平台(转动设备,已停机)之间的空档(200mm)内下垂,大腿卡在翻盘叉(随平台转动设备)与导轨之间,已明显骨折。施救人员迅速倒转过滤机后将王某取出,并抬到磷酸中控室(二楼),经紧急现场抢救终因伤势过重于8时25分死亡。2.事故原因与性质
经事故调查小组多次现场考证、比较、分析,一致认为致伤原因如下:(1)死者王某自身违章作业是导致事故发生的主要直接原因。一是王某上班时间劳保穿戴不规范,钮扣未扣上,致使在观察过程中被翻盘滚轮辗住难以脱身,进入危险区域;二是王某在观察铺料情况时违反操作规程,未到操作平台上观察,而是图省事到导轨和导轨主柱侧危险区域,致使伤害事故发生。
(2)王某处理危险情况经验不足,精神紧张是导致事故发生的又一原因。当危险出现后,据平台运行速度和事后分析看,王某有充分的时间和办法脱险。但王某安全技能较差,自我防范能力不强。(3)车间安全教育力度不够,实效性不强,是事故发生的又一原因。王某虽然参加了三级安全教育,且现场有规章、有标语,但出现危险情况后,针对性、适用性不够,说明车间安全教育力度、深度和实效性不高,有待加强。
(4)执行规章制度不严是事故发生的又一原因。通过王某劳保用品穿戴和进入危险区域作业可以看出,虽然现场挂有操作规程,但当班人员对王某的行为未及时纠正,说明职工在“别人的安全我有责”和安全执规、执法上还有死角,应当引以为戒。
第四篇:输煤机械检修班组长
输煤机械检修班组长岗位规范
制订:陈伟光2006 年01月07日 初审:夏玉春2006 年02月20日 审核:刘伟2006 年04月01日 审定:崔鸿源2006 年05月10日 批准:王慕文2006年 06月01日
第五篇:常规工程施工流程
常规工程施工流程:
1、力工:拆除、搬运材料等
2、水电工:(隐蔽工程)水电的改造
3、瓦工:砌筑、抹灰、粘砖
4、木工:制作造型、柜体等
5、油工:乳胶漆、木漆工
6、一般一个家装的工期:45天
区别:
轻工:人工
辅料:辅助材料(水泥。砂浆、钉子、板材、油漆等)
主材:主体材料(瓷砖、地板、灯具、洁具、壁纸、开关插座面板、家具)现在一般公司常做的:
轻工:基本不做
轻工辅料:大部分公司都以这种模式经营
大包:包工包辅料主材,小部分公司的经营模式