汽车自动熄火的诊断分析(7) - 副本(本站推荐)

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第一篇:汽车自动熄火的诊断分析(7) - 副本(本站推荐)

江苏省交通技师学院 毕业设计(论文)

汽车熄火的原因分析与故障诊断 系名:汽车系 专业班级:

目录

第一章 发动机的原理和构造..............................................4 2.1发动机的工作原理...............................................5 2.1.1 曲柄连杆机构....................................................................................................6 2.1.2 配气机构............................................................................................................7 2.1.3 燃料供给系统....................................................................................................8 2.1.4 润滑系统............................................................................................................9 2.1.5 冷却系统..........................................................................................................10 2.1.6 点火系统..........................................................................................................11 第二章 常见的故障原因.................................................12 3.1 真空进气管...................................................12 3.2 废气再循环装置的检查.........................................13 3.3 故障诊断相关要点.............................................13 3.4 检验方法.....................................................14 第三章 故障实例........................................................14 4.1 长安之星自动熄火故障.........................................14 4.2 2003年款宝来1.6L轿车等红灯时易熄火故障......................15 4.3 奥迪六缸发动机无规律熄火故障....................................................................16

参考文献.................................................................15

汽车熄火的原因分析与故障诊断

专业班级:0743 学生姓名:王杰 指导教师 :朱阳 职称 :讲师

摘要 汽车是当代必不可少的一种交能工具,汽车的发动机是汽车的核心元件。随着社会的发展趋势汽车在全球的数量将越来越多,但现实的世界储存燃料已经越来越少,有科学家推算世界燃料只能用20年。那么20年后我们用什么来维持呢?没有了汽车这个交通工具世界经济将会是怎么样的一个现像,可想而知。那么我们就要研究出更能节省能源,也能

适用新能源的汽车。只有这样才能让我们的经济保持并发展。

另一方面随着社会的发展经济的强大,汽车将要普及每家每户,中国的汽车产量已排名世界第三位就是最好的一个证明。那么我们需要人们懂得这些道理,假若发动机出现了问题也能自行解决。为我们提供为便,也能节省那么的时间和能源。在汽车技术日新月异的今天,电脑控制技术已经应用到车的各个系统,各种新结构、新技术的不断涌现,使汽车维修人员面临着更大的挑战。汽车维修已从以前的那种修理工最好当,怎么拆装怎么装的状况转变成一个技术含量高、难度大的工种。现代的修理技术的特征表现为“七分诊断,三分维修”。发动机的故障的具体方法是多种多样的,关键是如何找出规律,积累经验,把感性认识上升到理性认识,再用理性认识指导维修实践。关键词:发动机 原理 构造 故障诊断

引言

研究课题的目的与意义

目前世界发动机主流技术发展状况汽油缸内直接喷射燃烧是汽车发动机的一项新技术。它的基础技术借鉴于柴油机的燃油喷射技术于20世纪30年代开始研制开发。但受当时内燃机技术水平和自动控制技术水平的限制,开发的发动机性能并不理想,长期以来进展缓慢,没有得到实际的应用。随着电子控制技术的进步,各国加大了对汽油机直喷技术的研究。三菱公司与大众公司相继推出了批

量生产的新机型,欧美一些著名研究机构与生产企业如AVL、FEV、Bosch等也公布了各自的研究成果。

按喷射方式的不同,汽油直喷发动机的发展经过了三代。第一代称为壁面引导(Wall-guided)直喷型,利用缸内空气流动使油气混合物成层,实现了稀薄燃烧;第二代称为按化学计量混合直喷型,以理论混合比混合燃料和空气;而奥迪轿车FSI新发动机采用第三代直喷技术,只需将燃料喷射成雾状,借助空气运动以及活塞顶面特殊的凹陷形状,便可局部形成燃料较浓的区域,通过在这一区域附近设置点火火花塞来实现分层燃烧(稀薄燃烧)。

为了解决石油资源的日益减少和环境污染的日益严重问题,电动汽车应运而生,但是目前的电池技术问题阻碍了电动汽车的应用。由于电池的能量密度与汽油相比差上百倍,远未达到人们所要求的数值,专家估计在10年以内电动汽车还无法取代燃油发动机汽车(除非燃料电池技术有重大突破)。现实迫使工程师们想出了一个两全其美的办法,开发了一种混合动力装置(Hybrid-Electric Vehicel,缩写HEV)的汽车。混合动力汽车是目前新型清洁动力汽车中最具有产业化和市场化前景的车型,其发展方向是真正零排放、无污染,不消耗燃油的燃料电池车辆。现在混合动力汽车在欧美国家及日本已形成产业化,而国内还处于起步阶段,没有形成产业化。

第一章 发动机的原理和构造

2.1 发动机的工作原理

汽油机是将空气与汽油以一定的比例混合成良好的混合气,在吸气冲程被吸入汽缸,混合气经压缩点火燃烧而产生热能,高温高压的气体作用于活塞顶部,推动活塞作往复直线运动,通过连杆、曲轴飞轮机构对外输出机械能。四冲程汽油机在进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程内完成一个工作循环。

2.1.1 曲柄连杆机构

曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。它由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组成。在作功行程中,活塞承受燃气压力在气缸内作直线运动,通过连杆转换成曲轴的旋转运动,并从曲轴对外输出动力。而在进气、压缩和排气行程中,飞轮释放能量又把曲轴的旋转运动转化成活塞的直线运动。2.1.2 配气机构

配气机构的功用是根据发动机的工作顺序和工作过程,定时开启和关闭进气门和排气门,使可燃混合气或空气进入气缸,并使废气从气缸内排出,实现换气过程。配气机构大多采用顶置气门式配气机构,一般由气门组、气门传动组和气门驱动组组成。2.1.3 燃料供给系统

汽油机燃料供给系的功用是根据发动机的要求,配制出一定数量和浓度的混合气,供入气缸,并将燃烧后的废气从气缸内排出到大气中去;柴油机燃料供给系的功用是把柴油和空气分别供入气缸,在燃烧室内形成混合气并燃烧,最后将燃烧后的废气排出。2.1.4 润滑系统

润滑系的功用是向作相对运动的零件表面输送定量的清洁润滑油,以实现液体摩擦,减小摩擦阻力,减轻机件的磨损。并对零件表面进行清洗和冷却。润滑系通常由润滑油道、机油泵、机油滤清器和一些阀门等组成。2.1.5 冷却系统

冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。水冷发动机的冷却系通常由冷却水套、水泵、风扇、水箱、节温器等组成。2.1.6 点火系统

在汽油机中,气缸内的可燃混合气是靠电火花点燃的,为此在汽油机的气缸盖上

装有火花塞,火花塞头部伸入燃烧室内。能够按时在火花塞电极间产生电火花的全部设备称为点火系,点火系通常由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等组。

第二章 发动机熄火故障原因分析

3.1 真空进气管

影响电喷发动机性能的主要因素有进气系统密封性、点火性能及空燃比,其中进气系统密封性所产生的影响尤为关键。进气系统密封性的检测有测量气缸压力、测量气缸漏气量(或漏气率)、测量曲轴箱窜气量和测量进气管真空度等四种方法。利用真空表检测进气管真空度来判断发动机故障的方法一般不为人所充分

利用,其原因是未充分认识到真空表的使用价值,尤其是没有从机理上探明它能够反映的各种现象。进气管真空度的大小可用△PX=P0-PX(PX为进气管压力)来表示,它是发动机各缸进气时对进气管形成的负压总和,其负压值的高低及稳定性的好坏与工作气缸的数量、发动机的转速、进气系统的密封性、点火性能的好坏及空燃比(A/F)的好坏程度成正比,而与节气门的开度成反比。汽油机工况的基本参数包括转速的高低和节气门开度的大小,两者均直接影响空燃比及燃烧条件。△PX值的高低及波动幅度反映了汽油机工况的好坏。例如,当节气门开度(或转速)一定时,若点火性能变坏,燃烧条件随之恶化,转速下降,△PX下降,继而又影响喷油量和A/F的大小,如此相互反馈形成连锁反应

一、发动机密封性能正常状态

1、怠速时,表针应稳定在64~71kPa之间(摆幅的大小、摆速的快慢与密封性、空燃比及点火性能有关)。若怀疑某缸工作不良,可采用单缸断火法诊断,△Px的跌落值应越大越好,已是判断各缸工作好坏的指标(点火、喷油、密封)。

2、迅速开闭节气门(注:迅速开闭应和实际运用情况相符),若表针在6.7—84.6kPa之间灵敏摆动,说明△Px对节气门开度变化的随动性较好,意味着各部位在各工况的密封性均较好。若密封性不好时,怠速时△PX低于正常值,且明显不稳;迅速打开节气门时,表针会跌落到零,关闭后也会不到84.6kPa处。为了验证各缸密封性的好坏,应将真空表换接在机油尺处,曲油箱内的压力应为负压值。若为正值,说明密封性不好,或PCV通风阀堵塞。

二、发动机点火正时不对、配气正时不对和电火花不良时的状态

点火正时不对、配气正时不对和电火花不良时,燃烧条件变化,功率损失和转速波动较大,形成不了高真空度,并造成怠速不稳,加速无力。怠速时,表针在46.7—57kPa之间摆动。若点火过早,表针摆动幅度较大;反之,摆动较小。配气正时有误时,现象与点火正时类似,应分辨处理。

三、发动机排气系统堵塞时的状态

1、由于排气系统有较大的反压力,在怠速状态,△Px有时可达53kPa,但很快又跌落为零或很低。

堵塞严重时汽油发动机只能勉强运转。此时,可通过观察排气管排烟状态或拆下排气管运转,即可验证。

2、怠速调整不当、节气门体过脏、怠速控制系统不良等造成的怠速不稳。需清洗进气管。

3、燃油压力不稳定,例如电动燃油泵电刷过度磨损或接触不良,或燃油泵滤网堵塞等。用燃油压力表测燃油压力。可知道燃油压力是否正常。

4、废气再循环阀门阻塞划或底部泄漏。3.2 废气再循环装置的检查

废气再循环装置的主要故障是废气应该循环时不能进入发动机进行循环,或不该循环时反而进入发动机进行循环。当发动机处于冷态时,如果废气与空气、燃油混合进入发动机,即废气再循环装置错误地参与工作,会导致发动机运转不稳定,甚至熄火;发动机升温后,如果废气再循环装置不能正常工作,发动机运转时会出现爆震、工作温度升高和氮氧化合物排量增加等现象。废气再循环装置的检查主要是对废气再循环阀(EGR阀)的检查,同时还应检查温度控制开关。检查用到的仪器主要是真空测量仪。l EGR阀的检查维护 F_GR阀在废气再循环装置中是最重要的部件之一,它的好坏将直接影响整个装置的工作。首先,用观察法检查EGR阀。起动车辆,在发动机转速达到2 500 r/min左右时,观察EGR阀的阀芯,阀芯应随发动机转速的变化而运动,需要时可用镜子观察或把手指放到EGR阀的膈膜上感觉它的运动情况。如果阀芯不运动,则应将发动机停下来,检查通向EGR阀的真空源是否正常;如果阀芯运动,EGR阀正常打开,阀芯升起的高度应为3.5 mill左右;如果阀芯突然剧烈地运动或阀门全部打开,将会影响汽车的驱动性能

3.3故障诊断相关要点

1、在对电控系统引进故障诊断时,千万别忘记先进行基本检查。例如:在试图诊断电控单元控制的燃油喷射系统故障之前,一定要确保进气管无泄漏、配气正时、点火正时。如果存这些不良现象,发动机的抗负苛交变能力差,在工况突变的情况下可能熄火,如加速熄火,制动熄火、开空调熄火、挂挡熄火。

2、有些汽车的音歇性故障是难于诊断的,除非是检查汽车时正好故障显现。换句话说,当进行诊断测试时,故障证症状不出现,故障就难于诊断。解决这一类问题的第一种方法是,让顾客将车留在维修站,然后由技师驾车在可能出问题的状态下行驶,直到故障出现。不过,要是故障每周出现一次,这种解决这类办法就不凑巧了,因为故障短时内不出现,就得无休止的驾车。解决这类问题的第二种方法是,当故障一出现,顾应立即给维修站打电话,维修站派技师去故障诊断,这一方法对熄火后较长时间内无法起动故障尤为适用。如果出现这种情况,当告知顾客,不要再试图起动汽车,而要静等技师来。这样做的费用可能偏高,但有些情况下,这可能是成功诊断故障原因的唯一方法。一般来说,这类故障只会越来越严重,如一时无法确诊,可待故障明显后再作检查。

3、检查不定时的怠速熄火故障时,有时换火花塞是有必要的。如早期生产的金杯面包车的单点喷射发动机的典型故障之一就是火花塞不良可导致怠速偶尔熄火。应更换原厂规定的火花塞。

4、当怀疑空气流量计不良(如空气流量计热线过脏;内部电路连接焊点脱落、接触不良等)时,可用试波器检查空气流量计信号电压波形。在发动机稳定运转时用一个螺钉旋具柄轻轻地敲打空气流量计壳体并观察示波器。如果波形变化较大或发动机熄火,则要更换空气流量计。有些空气流量计出现内部连接松动,这会导致电压信号突变,从而导致熄火。这个测试要先用振动法确定线束接头接触良好。

5、当怀疑进气压力传感器不良时,应先检查传感器真空胶管,看是否破裂、弯折,是否有时漏气,有时不漏气,使进气压力传感器信号时正常,时不正常,造成发动机叫加速踏板时熄火。

6、还应检查对喷油量影响较大的传感器,如冷却液温度传感器、氧传感器。冷却液温度传感器不仅对喷油量有影响,也是修正点火提前角的信号之一,故也应重视。有时某些车型的氧化传感器焦点理发压无变化,容易造成加速时发动机熄火。

7、如在较高速行驶时过程中先出现加速不良然后熄火,这就要着重检查油路;如在较高行驶过程中突然熄火则着重检查电器方面的原因,高压火是否过弱

是必检查的项目之一。

8、突然熄火、间歇熄火还应对控制点火的主要传器发动机转速及曲转位置传感器进行检查。

9、故障征兆模拟试验方法。在故障诊断中是难的的情形是有故障,但没有明显的故障征兆。在这种情况下必需进行彻底的故障分析,然后模拟与用户车辆出现故障时相同或相似的条件和环境。无论维修人员验经如何丰富,也无论他技术如何熟练,如果他对故障征兆不经验证就进行诊断,则将会在维修工作中忽略一些重要的东西,必将导致车辆动行故障。例如,对于那些只有在发动机冷却的情况下才出现的问题,或者由于车辆行驶时振动引起的问题等,这些问题不能仅仅靠发动机热态和车辆停驶时的故障征兆的验证来确诊。因此振动、高温和渗水可能引起难以再现的故障。这时,故障征兆模拟试验将是一种有效的措施。它可以在停车的条件下在车辆上施加外部作用。

在故障证兆模拟试验中,故障证兆固然要验证,而且故障部位或零件也必需找出。为了做到这一点,在预先连接试验和开始试验之前,必需把可能发生的故障电路范围缩小,然后进行故障征兆模拟试验,判断被测电路是否正常,同时也检证了故障征兆。3、4检验方法

1、振动法。当振动可能是引起故障原因时,即可采用振动法进行试验。基本试验方法主要有:

A、连接器。在垂直和水平方向轻轻摇动连接器。B、配线。在垂直水平方向轻轻地摇动摆动配线。连接器的接头、振动支架和穿过开口的连接器体都是应仔细检查的部位。C、零件和传感器。用物轻拍装有传感器的零件,检查是否熄火。切记不可用力拍打继电器,否则可能会使继电器开路。

2、加热法。有些故障只是在热车时出现,则可能是由有关零件或传感器受热引起的。可用电吹风或类似加热工具加热可能引起的故障的零部件或传感器,检查是否出现故障。但必需注意:加热温度不得高于60度;不可直接加热电脑中的零件。

3、水淋法。当有些故障在雨天或高湿度的环境下产生时,可用水喷淋在车辆上,检查是否发生故障。但应注意:不可将水直接喷在发动机电控零件上,而应该喷淋在散热器前面间接改变湿度温度;不可将水直播将喷在电子器件上;尤其应该防止水渗漏到电脑元内部。

4、电器全接通法。当怀疑故障可能是因用电负荷引起时,可能通车上全部电器设备检查是否发生故障。

第三章 故障实例

4.1 长安之星自动熄火故障

近年来,长安之星SC6350B/SC1015XB(电喷发动机)怠速自动熄火的故障.在维修一辆一种故障时,维修工们大都曾费了一点周折才找到故障原因.故障现象:发动机运转时,有时怠速稳定,踩加速踏板时易熄火,有时运转数分钟或十几分钟又突然熄火.但熄火后又很容易再起动.行驶中一松加速踏板就熄火,但再次起动也容易.车主说,购得此车(二手车)时就有此故障,后维修两次也未修好,因无大碍,也就未及时修理.按下列步骤进行故障诊断: 1)读故障代码,无码.2)引起怠速不稳原因多,此车故障又经别的修理厂反复修理,估计也不是常见原因,故此先试一下车.试车后正如车主所言,松加油踏板时常有熄火现象,而加速行驶还感觉动力不足.3)既动力不足就先检查燃油系主点火系.检查点火正时、火花塞、高压线圈等,都正常,燃油压力也正常,气缸压力也正常。

4)检查怠速电动机,正常,并且怠速系统也无漏气。似乎该清洗喷油器及发动机缸盖进行维修护了,但喷油器以前洗过了。

5)检查正时带的安装,结果发现正时带安装差了一点,重新正确安装后,故障消失,怠速不再熄火了。

正时带的正确安装与检查方法是:正时带安装正确时,当凸轮轴带轮上记号与凸轮轴轴承盖上记号对齐时,飞轮上记号“T”应与飞轮壳上的“口”标记对齐。

有人认为:安装正时带时,不就对好凸轮轴正时带轮和曲轴正时带轮记号,就肯定安装正确了。但是长安之星电喷发动机更换正时带时,曲轴上正时带轮记号难于看清,也难于对准。似乎对准了,实际上还是有一点小偏差。飞轮和曲轴带轮同样固定在曲轴上,如用飞轮上“T”(TOP--上止点)记号,就明显而准确。

用此方法检查正时带正时和正确安装,快捷而准确。在修好这辆车后,又按此思路解决了多辆长安电喷怠速不稳的问题,特别是更换过正时带的。

4.2 2003年款宝来1.6L轿车等红灯时易熄火故障

故障现象:该车行驶时程7800Km。据用户反映,该车等红灯时驾驶员的脚不敢离开加速踏板,否则容易熄火。

检查分析:车辆进厂后,维修人员进行多次试车,但是故障并没有出现,使用故障仪诊断仪V.A.G1552检查后有故障代码17936,另含义是凸轮轴调整器N205断路或短路,属于偶发性故障。测量凸轮轴调整器N205的电阻和电源电压正常,而且故障代码是偶发性的,于是怀疑线束插头接触不好。将凸轮轴调整器N205的线束重新插紧,消掉故障码后车辆出厂。几天后该车再次以想同的故障进厂,使用V.A.1552调整取故障代码,仍然是17936,笔者怀疑是凸轮轴调整器自身有问题,于是更换了N205,之后大约半年时间,故障再也没出现,看到的确是凸轮轴调整器N205损坏,不久前该车再次出现等红灯熄火的故障,调取发动机故障代码17935,含义是凸轮轴调整器N205对地短路,看来是新故障引起了与以前相同的故障现象。而且用户反映,该故障在雨天出现频特别高,于是与凸轮轴调整器N205相关线路在某处被磨破了,导致线路直接搭铁。顺着线路

查找,当拆下前挡风玻璃下导流板时,发现发动机控制无线束被后加装的防盗器喇叭固定螺钉刺破了。

故障排除:修复线路破损点后,故障彻底排除。

回顾总结:凸轮轴调整器N205通过发动机控制单元控制搭铁。当相关线路被螺钉穿破后,造成凸轮轴调整器N205直接搭铁,于是凸轮轴长时间处于满负荷调整状态,造成气门叠开角度增大。发动机小负荷时,配气相位的错误造成发动机动力不足,于是就导致容易熄火的故障。

4.3 奥迪六缸发动机无规律熄火故障

故障现象:行驶时发动机无规律熄火,有时一天熄火多次,有时可能几天不熄火。熄火后有时能起动着车,有时要等一会儿反复起动才能着车。该车行驶车程为94000Km。

诊断与排除:用V.A.G1551检查,结果无故障码.发动机运转时,用手触摸发动机各传感器插头,当拉动凸轮轴位置传感受器接线时,发动机突然熄火.熄火后发动机不能立刻着车,再次拉动凸轮轴位置传感器线时,发动机又能着车.拆下凸轮轴位置传感器,经检查发现一根红/黑红在在插座部位似断非断,振动时偶尔搭铁.重新焊接此线并用胶布包好固定后,发动机再不出现无规律熄火现象.查电路图可知此线是凸轮轴位置传感器的供电线.发动机运转时,凸轮轴位置传感器信号丢失后,发动机不会熄火,但熄火后发动机不能再起动.发动机怠速运转过程中有时突然自动熄火,一辆日产地平线搭载RB20DET型发动机,在怠速运转突然产生喘息,然后就是熄火,因熄火之后再起动比较容易,所以就没怎么太在意.可是最近频频发生熄火,帮来检修.经详细询问,终于明白,故障症状一般在暖机完成之前发生.首先检查自诊断系统,看看有没有什么异常的记载,结果自诊断系统输出代码表示控制系统正常.本车搭载是直接点火方式的发动机,直接点火方式的点火系统往往容易受水气的影响.把各类罩盖打开检查,没有发动可能造成故障的地方.对火花塞进行检查,反馈信号非常整齐.所有这此地方都没有问题.各传感器若出现偏差,且偏差水平太低,自诊断系统又检

查不出来,又能导致发动机发生故障,这种现象也是有的.因此用示波观察仪在电子集中控制单元(ECCS)连接器端子上对有关传感器输出信号波型和电压进行检查,结果未发现任何异常.把发动机置于怠速运行状态,振动各传感器和配线,又用热风机加热发动机ECU,遗憾的是故障症状始终没有出现。只好把发动停下来,等发动机冷一冷再继续检查。发动机冷下来后,重复进行上面试验,这次起动发动机约10分钟,出现故障症状。经检查,空气流量计前端的气管内也滞留着发动机机油,面排气尾管并没有冒白烟这一事实说明机油好像来自涡轮增压器。拔下经过摇避盖与进气歧管相接的进气管,这里粘附发动机油最多。检查发动机机油量,机油水平推测同于曲轴旋转机油混进废气中,然后进入进气系统。这些机油粘在空气流量计的热线上,热线温度特性紊乱,输出信号电压波动,引起前述故障。清洗空气流量计,放出多余的机油后故障排除。

结论

过去了解我们可以知道自动熄火的故障种类繁多,我们在处理故障的时候要非常小心,有时表面的解决只是治了标并没有治本。一定要找出真正出故障的原因才能真正解决汽车的故障。从本文可以看出判断故障的重要性。在未确定故障的真正出处时可先检测,按先简后繁的规律,从而诊断出故障。我们在解决故障以后,也要重新思考,找出原理,增强自我知识为以后的维修打下基础。

参考文献

[1] 李清明《汽车发动机故障分析详解》机械工业出版社 [2] 《动机电脑工作原理及检修》

[3] 《汽车发动机原理与构造》劳动出版社 [4] 《汽车构造》 高等教育出版社 [5] 《汽车拆装与调整》 机械工程出版社

第二篇:电动轮卡车自动熄火引发的撞车事故分析

电动轮卡车自动熄火引发的撞车事故分析

电动轮卡车是大型露天煤矿的主要运输工具,它殍担着土、岩剥离和煤炭拉动的任务。我公司二个露天煤矽现有电动轮卡车SF3102卡车24台,630E卡车59台,730E卡车5台,MT4400卡车18台,MT5500卡车37台。由于受生产现场道路条件差,坡道、弯道多,车流量大,视线差、作业面狭窄等条件的制约,卡车碰撞等事故时有发生。电磁轮卡车价值昂贵,一台卡车的价值都在千万以上,出一次事故损失动辄几十万甚至上百万。因此如何保证卡车运输的安全生产,杜绝或减少卡车事故的发生,对露天煤矿来说显得尤为重要,就我矿近年来卡车发生的事故统计来看,设备本身故障后引发的事故所占比例很大,所以加强故障车的管理,避免卡车故障后引发事故是非常必要的。下面就以我矿近期发生的一起卡车撞车事故来分析如何加强故障车的管理以防止撞车事故的发生。1事故描述

2009年2月27日1:lO,我矿7l#SF3102卡车在煤沟发生碰撞事故,造成驾驶室变形损坏,右侧护栏撕开,司机头部受伤。

2事故调查分析

2.1调查

事故发生后矿里组织当班的本车司机、前后车司机、工长,安监人员和有关技术人员开了事故分析会。据本车司机讲,接班后检查车辆正常,按调度指令去煤铲上煤,出事时是第一趟,前面有二台车,后面有一台车,前面的74#正在铲位装车,70#待装,67#在它后面待装。他的71#车停在距前车70#车15m处,卡车停稳后给上了制动锁定(卡车待装位置向前向右都有一定坡度),正在待装

时卡车突然全车没电,发动机自动熄火。司机判断可台姥电瓶卡子松动造成全车没电,他走出驾驶室到甲板右侧的电瓶箱处检查电瓶,此时感觉卡车向前动,他急忙往驾驶室跑,跑到驾驶室时看到与前车距离已很近,已来不及采取措施,他跪在付座上本能的向右猛打了-一把方向,卡车驾驶室左侧还是撞上了前面待装的70#车的厢斗右侧,和70#车碰撞后卡车继续向右前走又和迎面过来的74#车相撞。事故发生后检查卡车,驾驶室左侧损坏严重,右侧护栏撕开。在事故分析会上,又单独询问了前后车司机,做了笔录,从他们的叙述中印证了司机的说法(他们看到卡车突然没有灯光、司机从甲板往回跑等)是真实的。事故发生后还检查了制动锁定按钮的位置,在“启用”位,证明司机的操作是正确的(规程规定司机在待装时要给上制动锁定),没有说谎。事后调取了7l#车近期的故障记录,发现此车在事故前几天多次出现自动熄火故障,也有因全车没电引起的自动熄火故障,也印证了司机的叙述是真实的。

2.2分析

按照司机的叙述,停车时给上了制动锁定,事后检查也证实了这一说法,而司机还打了方向,说明液压系统有压力,那为什么还会发生溜车呢?

SF3102卡车以前的制动系统是采用油气形式,即气顶油,由于这套系统存在缺陷,制动性能不可靠,我矿于2005年对全部24台车进行了制动系统改造,改成了全液压制动,制动机构没有改变,仍是鼓式制动。按照制动系统的工作原理,正常情况下,http://product.21-sun.com/brand/doosan只要液压系统有压给上制动锁定就会有制动,是不会溜车的。

制动锁定是靠制动锁定电磁阀控制的,当给上制动锁定按钮时制动锁定电磁阀与制动蓄能器相通,蓄能器的压力油就克服弹簧的弹力,通过刹车分泵作用于刹车蹄片,产生制动力。而在此次事故中卡车突然全车没电,使制动锁定电磁阀断电

回位,制动力解除,而液压系统有压力,没有给上停车制动,停车制动也不起作用,也就是说此时卡车处于完全没有制动状态,当时正好停放在坡道上,所以造成了溜车。该车在改造中液压系统没有装压力感应器(在630E等型号的电动轮卡车上都有),压力感应器的作用是在液压系统压力降到规定最低压力时能自动产生制动,这样就不会造成溜车。即使发生溜车,如果当时司机不离开驾驶室他可以用工作制动使车停下,也可以向左打方向使卡车前轮靠上挡土墙而不会和前车相撞。总之,这是一起完全可以控制的不应该发生的事故。

3事故结论

通过调查分析,这起事故定性为矿内一般事故,主要原因是卡车故障引进的,司机负次要责任,对司机给予罚款和批评教育。司机在这次事故中是违反了规程以下两项规定的:①司机不得自行处理故障,卡车有故障应该汇报,让专业维修人员来处理;②卡车停放在坡道上时司机不准离开驾驶室。

4事故预防

为了防止此类事故的再次发生,我们做了以下工作。

4.1对维修人员强调检修要点

(1)让维修人员在液压系统中加装压力感应器;

(2)让维修人员彻底检查所有卡车的控制电路,防止全车没电情况的发生

(3)让维修人员彻底检查所有卡车的燃油系统,防止发动机自动熄火故障的发生。

4.2对司机加强岗位培训

(1)尽量不要在坡道上待装;

(2)如果受作业条件限制,在坡道上待装时,司机要向左打方向,使卡车前

轮或后轮靠上挡土墙;

(3)待装时司机严禁离开驾驶室;

(4)在坡道上待装时除给上制动锁定还要给上停车制动;

(5)司机不得自行处理故障。

第三篇:汽车自动变速器毕业论文

毕业论文(设计)

题目

汽车节油技术探讨

学生姓名 刘嘉杰 学 号 311050230 年级专业 11级汽车技术服务与营销 所 在 系 机电工程系

指导教师 董汝智 职称 高级讲师 完成时间 2013 年 6 月

摘 要

当今自动档汽车受广大群众喜爱。装载自动变速器的汽车不像手动挡汽车频繁的使用离合器踏板,且操作方便、节能环保、起步平稳、为大多新手和懒人带来了方便。

本文介绍了自动变速器的产生、意义、发展过程以及未来发展趋势;分析了自动变速器的类型、结构和工作原理,根据结构和工作原理分析丰田车系自动变速器的故障现象及其诊断方法和排除方法。

自动变速器的技术性能会逐渐下降,容易产生故障,对行驶性、安全性和排放都有很大的影响。如果不及时的进行检修,损坏程度就会不断加重,甚至导致自动变速器重要零件的严重损坏,失去修理的价值,最后只能更换总成。因此,对自动变速器故障应及时检修,切记不可带故障运行,以免造成更大的损坏。

关键词:自动变速器;故障;诊断

目 录

引言 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

1、自动变速器概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 1.1自动变速器的功用、特点、组成、类型„„„„„„„3 1.1.1、功用„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1.1.2、特点„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1.1.3、组成„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1.1.4、类型„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1.2自动变速器的发展„„„„„„„„„„„„„„„„4

2、丰田自动变速器简介及特点„„„„„„„„„„„„„4 2.1丰田变速器的发展史„„„„„„„„„„„„„„„5 2.1.1丰田变速器的变化„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2.1.2丰田变速器的发展方向„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2.2丰田自动变速箱的型号及结构特点„„„„„„„„„7 2.2.1丰田自动变速箱的型号„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2.2.2丰田自动变速箱的结构特点„„„„„„„„„„„„„„„

3、自动变速器的故障与维修„„„„„„„„„„„„„„8 3.1自动变速器入档跳档冲击故障„„„„„„„„„„8 3.1.1自动变速器入档冲击故障维修„„„„„„„„„„„„„„ 3.1.2自动变速器跳档冲击故障维修„„„„„„„„„„„„„„ 3.2自动变速器漏油和异响„„„„„„„„„„„„„„10 3.2.1自动变速器漏油原因„„„„„„„„„„„

3.2.2自动变速器异响原因及维修方案„„„„„„„„„„„

4、丰田自动变速器常见故障分析排除„„„„„„„„„„11 4.1常见故障分析排除„„„„„„„„„„„„„„„„11 4.1.1自动变速器档位故障维修„„„„„„„„„„„ 4.2特殊故障分析排除与维修装配注意事项„„„„„„„13 致谢„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 参考文献„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14

引 言

随着技术发展和社会进步,汽车已经成为人们生活中不可缺少的交通运输工具,而汽车在我国的普及率正在迅速逼近国外发达国家的水平。然而国内汽车检测维修等相关技术人才远远不能满足需要,成为国内紧缺人才。近年来,国内培养汽车维修、服务等方面人才的高职类院校如雨后春笋般地涌现出来,培养目标基本上定位在培养社会急需的高等技能型人才。

汽车自动变速器是目前公认的汽车传动系统中的重点和难点技术,目前已经成为各大汽车制造商开发、引进、制造、装备的重点和标准配置。自动表速器的使用也提高了汽车的驾驶性能、行驶性能和乘坐的舒适性,延长了汽车发动机和传动系的使用寿命,也降低了汽车废气排放污染。

汽车自动变速器是汽车上最为复杂的总成之一,由于结构复杂,技术先进,工作原理复杂,掌握这门技术难度较大,特以丰田系列自动变速器A340E为例,主要介绍其主要组成元件,工作过程,传动路线,以及出现的故障现象和原因,检查和排除故障的方法,清楚易懂,有助于进一步了解自动变速器的工作原理,加深记忆,对于自动变速器的维修方面有较大帮助,维修起来更加轻松。

1自动变速器概述

1.1自动变速器的功用、特点、组成、类型

1.1.1功用:根据行驶阻力的变化,在一定范围内自动地、无级地改变传动比和扭矩比。

1.1.2特点:

(1)取消了离合器,自动变换传动比,减少排放污染。

(2)换档平滑、无冲击、振动,噪音小。

(3)操纵轻便。

(4)传动效率高,能防止发动机过载。

1.1.3组成:主要由液力变矩器、齿轮变速机构、换挡执行机构、液压控制系统、电子控制系统等组成。

1.1.4类型:

(1)按汽车的驱动方式分:1)后驱自动变速器(FR)2)前驱自动变速器(FF)

(2)按传动方式分:1)普通齿轮式 2)行星齿轮式: 3)链条式:(少数)(3)按控制方式分:1)液控液力自动变速器(AT)2)电控液力自动变速器(AMT)

(4)按传动比变化方式分:1)有级式自动变速器 2)无级式自动变速器 3)综合式自动变速器

(5)按变矩器的类型分:1)无锁止离合器的变矩器 2)有锁止离合器的变矩器

1.2自动变速器的发展

汽车自动变速器的发展经历了漫长的历程,从1939年第一台液力机械式自动变速器在美国CM公司诞生,至今已经有74年的历史了,其间经历了多次技术革新。1939年至1950年的11年间是液力变速器的成长期。这时期的结构特点是液力传动不采用液力耦合器,机械变速器部分采用行星齿轮。这种形式结构虽然简单,成本也低,但液力传动部分只能起到联轴器的作用,不能改变转矩。而传动转矩的改变则完全靠行星齿轮机构来完成。1950年,美国福特汽车公司成功的研制了装用液力改变矩的3档液力自动变速器,从此轿车用的液力自动变速器进入了成熟期。

液力自动变速器行星齿轮机构的挡数和速比范围,随着汽车的高速比、低油耗和低噪音等要求不断提高而有增加的倾向,1977年,丰田公司开发的4挡液

力自动变速器。1977年后,日本丰田汽车公司成功以研制了具有超速挡的液力自动变速器。该变速器采用三元件液力变矩器与多挡行星齿轮相结合的结构,这不但提高了变速器的变矩比,而且使换挡圆滑,传动效率也更高。辛普森式(Simpson)行星齿轮变速器是在自动变速器中应用最广泛的一种行星齿轮变速器,它是由美国福特公司的工程师辛普森发明的。

1989年,日产汽车公司开发的5档液力自动变速器都已装车使用,这两种变速器都在原3挡和4挡液力变速器的基础上,加装一组行星变速齿轮机构而形成的。1983年,日产汽车公司成功研制了4档液力自动变速器用的行星齿轮机构,其最大的特点是结构紧凑,从而为液力自动变速器的多挡化提供了条件。随着自动变速器的发展,其结构和性能也在不断完善,特别是近年来随着电子技术和自动控制技术在汽车上的应用,出现了电控自动变速器,它包括电控液力机械传动的自动变速器和电控齿轮式机械传动的自动变速器。电控自动变速器可实现与发动机的最佳匹配,并可获得最佳的经济性、动力性、安全性及达到降低发动机排气污染的目的。

2、丰田自动变速器简介及特点

2.1丰田变速器的发展史

由于引起换挡冲击的原因比较多,因此,在诊断的过程中,必须循序渐进,对自动变速器的各个部位做认真的检查,一定要在全面的检测基础上,有针对性的进行分解修理,切记不可盲目拆修。总体而言若是由于调整不当造成的,只有稍作调整即可排除:若是自动变速器内部控制阀、减震器或换挡执行元件有故障,应该分解自动变速器,予以修理:若是电子控制系统有故障,应该对电子控制系统进行检测。找出具体原因,加以排除。

2.1.1丰田变速器的变化

时距60多年的今天,汽车自动变速器已经发生了重大的变化。这种变化主要体现在以下几个方面。

一是汽车自动变速器向多个档位方向发展,5档或者是6档自动变速器将逐步取代4档自动变速器的主导地位。档位多使变速器具有更大的速比范围和更细密的档位之间的速比分配,从而改善汽车的动力性、燃油经济性和换挡平顺性。为了缩小体积和减轻重量,要采用紧凑化设计,简化内部结构,引入电子控制系统,采用轻质材料。例如:ZF6H26变速器设计基于一种名为Leppetler的齿轮设计,使6个档位之间的齿轮大为减少,简化了内部结构,齿轮重量减少了11公斤。整个操作界面改为线控技术有电子信息操纵换挡。用塑料材料做油底壳及

铝合金变速器箱体,进一步减轻重量。

二是采用多电磁阀方式控制换挡,明显改善换挡质量。以前的自动变速器的执行器只有一两个电磁阀,现在许多自动变速器已有多个电磁阀。尤其是换挡电磁阀数量的增加使得换挡电磁阀完全取替了节气门油压和速度油压对D档位升降档的控制。变速器上各种新的电磁阀相继出现,例如整式电磁阀,倒挡电磁阀、扭力转换电磁阀、扭力缓冲电磁阀、强制降档电磁阀大量涌现使得电控系统对变速器的控制范围进一步扩大。现在。一些变速器的换挡电磁阀完全负责了对D档、手动模式、倒挡的控制。被称为全电子控制自动变速器。模糊控制技术的设置使变速器电脑可以学习、模拟驾驶者的驾驶习惯,自动修正控制指令,是汽车进一步体现人性化。例如在ZF6档自动变速器中,为了控制系统压力实现换挡,设置了6个具有高流量特点的脉宽调制电磁阀,一个可变力电磁阀等。中央电脑中还附加一个名为自适应式换挡,这个系统持续不断地收集行车数据。例如倒挡、行驶状态、驾驶者驾驶习惯等,通过变速器电脑学习模拟并建立起相关的行车程式,以最佳效果满足驾驶者的需求。

三是通过改造油泵、优化液压控制系统提高变速器的传动效率。自动变速器在结构上主要由液力变矩器、油泵和机械齿轮传动机构组成。由于液力变矩器通过液力使泵轮、涡轮和导论工作,油泵运转会消耗能量,加入换挡执行元件的摩擦又会消耗能量,使得自动变速器的传动效率低于手动变速器,因此耗油也会高于手动变速器。采用现代控制理论的电控技术,自动变速器的机械效率已经大大提高。通过降低油泵的轴向和径向泄漏来提高油泵效率,同时整个油泵系统设计进行改进,可以进一步提高油泵高转速时的传动效率。另外,通过传动机构类型多样化设计,结构细部的设计改进,多排行星齿轮组合机构,优化齿轮特性参数和支撑结构等技术改进,今天的自动变速器技术已有重大发展,但是从整体看自动变速器的传动效率与手动变速器相比仍存在10%的差异。一些自动变速器中用到的重锤调节原理就是通常说的“机械调节器”或”离心调节器”的基本原理。明白了它的道理,对其它类似机械的原理也就清楚了,正所谓“一理通百理明”。

2.1.2丰田变速器的发展方向

作为汽车关键总成之一,变速器技术在汽车诞生的百年历史中在不断地与时俱进。手动变速器由于其传递动力的直接与高效性,加上制作技术的成熟与低成本,现代汽车中装备手动变速器的汽车仍然占有很大比例。但随着人们对汽车舒适性要求越来越高,现代汽车自动变速器装备率越来越高却是一个不争的事实,尤其是当自动变速器也逐渐能够兼顾操控性的时候。但,传统自动变速器技术却由于其效率的低下而在等待一场革命。我们想要知道的是,自动变速器的未来究竟将走向何方?在当前多种技术的研发中,自动变速器技术逐渐呈现出了比较明 6

显的三大发展趋势,一是以德国大众汽车公司为代表的双离合技术,二是无级变速技术即CVT技术,三是多家公司已然推出的多挡位技术。对于双离合变速器技术,当前业内公认的最先进最成熟的毫无疑问是大众公司的DSG,从2003年6档DSG的大规模应用,到2008年7档DSG首次装备平民车型第六代高尔夫,大众公司无一不是走在了时代的前列。但挑战也客观存在,从宝马的DKG到三菱的SST,从保时捷的PDK到日产的DCT,加上福特新近推出的Powershift,双离合已然成为当前最时髦的技术名词之一。

大部分车迷都知道双离合变速器不仅有着优秀的燃油经济性同时换挡更快速、顺畅。至于双离合变速器是如何实现这一功效的则可能并不是所有人都了解。要知道什么是双离合变速器,首先我们先要了解一下它的背景:汽车自动变速器有多种不同的技术,其中最新的同时也是发展最快的是双离合器自动变速器技术。

无级变速技术的发展相对比较缓慢,传动带的强度问题是根本制约因素。但该技术所以一直没有被放弃,主要还是因为它那换挡于无声息之间的舒适性!可以断言,一旦传动带不能承受大扭力的技术难关被攻克,无极变速器的发展将迎来一个全新的时代。当前,无级变速器匹配的大都是一些小排量发动机,日产天籁的3.5L机型已然接近技术上限!CVT技术的发展,已经有了一百多年的历史。德国奔驰公司是在汽车上采用CVT技术的鼻祖,早在1886年就将V型橡胶带式CVT安装在该公司生产的汽油机汽车上。1958年,荷兰的DAF公司H.Van Doorne博士研制成功了名为Variomatic的双V型橡胶带式CVT,并装备于DAF公司制造的Daffodil轿车上,其销量超过了100万辆。但是由于橡胶带式CVT存在一系列的缺陷:功率有限(转矩局限于135Nm以下),离合器工作不稳定,液压泵、传动带和夹紧机构的能量损失较大,因而没有被汽车行业普遍接受。

相对而言,变速器的多挡位趋势主要还是体现在某些高档品牌和车型中,但却有向下普及的趋势,如果已经实现国产的第六代高尔夫真如人们所猜测的那样配备了7挡DSG变速箱,那么,这或者可以视为这场普及风暴的开端!反观国内自主企业,不要以为他们已经放弃追赶,盛瑞公司的8AT项目已经小有成果,更有12家车企联手博格华纳研发双离合变速器——尽管目前都面临着一些实际困难!

2.2丰田自动变速箱的型号及结构特点

丰田自动变速箱的型号与通用自动变速箱的型号不一样,都具有比较特定的含义,了解和掌握这些特定的含义,我们便可以先从型号上知道变速箱的一些特点,从而为我们后面的维修工作打下基础。

2.2.1丰田自动变速箱的型号

一般用A表示自动变速器,M表示手动变速器,有的变速器型号前加上表明生产厂家的字母,如ZF表示德国ZF公司生产的自动变速器。用F表示前轮驱动,R表示后轮驱动。前进档用数字表示,用E表示电控,L表示液控,EH表示电液控制。生产、改进序号是指自动变速器是基本型还是改进型,额定输出转矩指自动变速器能够传动的最大转矩。

以丰田自动变速器为例:

目前丰田自动变速器的型号以A340E这种型号中有3个数字为代表,这种形式的变速器主要有A140E、A245E、A541E、A650E、A750E、A760E、U341E、U241E、U151F、A540H等,其中:

A-----表示自动变速器;若是U则表示超级智能自动变速器,且为前轮驱动。3------其中1、2、5表示前轮驱动,3、4、6、7表示后轮驱动。4------表示前进档位数,4表示四档自动变速器,5表示五档自动变速器,6表示六档自动变速器。

0------表示生产序号,0是基本型,1是一次改进,2是二次改进。E------表示电控自动变速器,同时具有锁止离合器;H或F表示四轮驱动自动变速器,均省略了E。

2.2.2丰田自动变速箱的结构特点

1.丰田自动变速箱是最早采用电控系统的知道变速箱之一,因此其纯液控变速箱较少,现在运用较多的一般都是半电控式或全电控自动变速箱,半电控自动变速箱都由一根节气门拉线调节主油压,这种拉线只调油压,不调换挡点。2.在丰田汽车自动变速箱中,行星齿轮机构大多采用辛普森行星齿轮机构,其特点是共用太阳轮,整体结构比较简单,这有利于初学者理解和分析变速箱的传动路线,并掌握其维修方法。

3.丰田四速自动变速箱都由一个超速行星排和一个辛普森行星排组成,一般后驱变速器的超速行星排则装在变速箱的尾部。

4.对于比较老款的丰田电控自动变速箱,多数阀体上有三个电磁阀,其中包括两个换挡电磁阀和一个锁止电磁阀。当变速箱出现故障进入安全应急模式运行时,电控系统通常将变速箱锁定在四档。

5.丰田自动变速箱在机械构造方面,一般都设计有2档手动带式制动器,因此当变速杆置于手动2档时,车辆都只有发动机制动作用。6.丰田自动变速箱的变矩器都具有锁止功能。

3、自动变速器的故障与维修

3.1自动变速器入档跳档冲击故障 3.1.1自动变速器入档冲击故障维修

不能升档故障的诊断

故障现象:

(1)汽车行驶中自动变速器始终保持在1档,不能升入2档或高速档。(2)行驶中自动变速器可以升入2档,但不能升入3档或高速档。

故障原因:

(1)节气门拉索或节气门位置传感器调整不当。(2)调速器有故障。(3)调速器油路严重泄漏。(4)车速传感器有故障。

(5)2档制动器或高档离合器有故障。(6)换档阀有卡滞。(7)档位开关有故障。

故障诊断与排除:

(1)对于电子控制自动变速器,应先进行故障自诊断。影响换档控制的传感器有:节气门位置传感器、车速传感器、。按所显示故障代码查找原因。(2)按标准重新调整节气门拉索或节气门位置传感器。(3)检查车速传感器。如有损坏,应予以调整或更换。(4)检查档位开关的信号。如有异常,应予以调整或更换。

(5)测量调速器油压。若车速升高后调速器油压应为0或很低,说明调速器有故障或调速器油路严重泄漏。对此,应拆检调速器。调速器芯如有卡滞,应分解清洗,并将阀芯和阀孔用金相砂纸抛光。若清洗抛光后仍有卡滞,应更换调速器。

(6)用压缩空气检查调速器油路有无泄漏,如有泄漏,应更换密封圈或密封环。

(7)若调速器油压正常,应拆卸阀板检查各个换档阀。换档阀如有卡滞,可将阀芯取出,用金相砂纸抛光。再清洗后装人。如不能修复,应更换阀板。(8)若控制系统无故障,应分解自动变速器,检查各个换档执行元件有无打滑,用压缩空气检查各个离合器、制动油路或活塞有无泄漏。3.1.2自动变速器跳档冲击故障维修

故障现象:

汽车在D位行驶时,即使在好路上加速踏板保持不变,也在3档4档间反复切换,此现象称为频繁跳档。

故障原因:

(1)节气门开度传感器“中段”磨损。

(2)空档开关故障。

(3)车速传感器脉冲信号不准确。

(4)电磁阀接触不良。

(5)电脑有故障。

(6)转速传感器跟车速传感器线束插头接反了。

故障诊断与排除:

(1)检查节气门开度传感器。用指针式电压表或电阻表,指针直接搭在测试端子,负极搭铁。慢慢踩加速踏板时,电压或电阻应逐渐平衡地变化,如指针有波动,必须更换节气门开度传感器。表针有较大波动,就会导致在好路上频繁换挡。

(2)检查空挡开关。空档开关故障造成的跳档多表现为好路上不跳档,在坏路上一遇颠簸就跳档实际原因是汽车在D位3档或4档高速行驶中遇到颠簸后,空档开关的活动触点离开D位上固定触电和旁边2位上固定触点相连,变速器跳到了手动2档,再次遇到颠簸活动触点又可能回到D位。

(3)检查车速传感器脉冲信号。自动变速器升降档是由节气门油压和速度油压决定的。节气门油压高时变速器降档,速度油压高时变速器升档。车速传感器脉冲信号误差过大无法准确反应实际车速,会导致自动变速器跳档。

(4)检测电磁阀接触情况。模拟路况行车,检测电磁阀是否正确开关,若输入信号正确,电磁阀工作异常测更换。

(5)检查电脑。电脑上的故障表现为不稳定,即有时换挡点正常,有时频繁跳档,有时可以调出故障代码,有时不可以。换一个电脑试一下,若故障消失,则更换电脑。

(6)转速传感器很车速传感器线束插头是否接反。如发现接反了,应接好线束插头。

3.2自动变速器漏油和异响 3.2.1自动变速器漏油原因

漏油原因:1>正常磨损(如正常行驶6万km以上的车辆。)2>装配原因(如装配变矩器时,油封唇口、变矩器轴颈不涂润滑脂或润滑油导致油封唇口滑伤,油封装配过深,过浅及装偏等)3>油泵圆周方向的O形密封圈或固定油泵的7颗螺栓处泄漏:O形圈损坏、螺栓未按标准力矩拧紧或螺栓拉伸、螺栓的螺纹孔内有油导致即使达到标准力矩,实际上并没有压紧油泵、油泵的滑动轴承处泄漏。3.2.2自动变速器异响原因及维修方案

自动变速器异响故障的诊断

故障现象

(1)在汽车运转过程中,自动变速器内始终有异响声。

(2)汽车行驶中自动变速器有异响,停车挂至空档后异响消失。

故障原因

(1)油泵磨损过深或液压油面高度过低、过高而产生异响。

(2)变矩器因锁止离合器、导论单向超越离合器等损坏而产生异响。

(3)行星齿轮机构异响。

(4)换挡执行元件异响。

故障诊断与排除

(1)检查自动变速器液压油面高度。若太高或太低,应调整至正常高度。

(2)用举升器将汽车升起,起动发动机,在空档、前进档、倒挡等状态下检查自动变速器异响的部位和时刻。

(3)若在任何档位下自动变速器中始终有连续的异响,通常为油泵或变矩器异响。对此,应拆检自动变速器,检查油泵有无磨损、变矩器内有无大量摩擦粉末。如有异常,应更换油泵或变速器。

若自动变速器只在行驶中才有异响,空档时无异响,则为行星齿轮机构异响。对此,应分解自动变速器,检查行星排各个零件有无磨损痕迹,齿轮有无断裂,单向超越离合器有无磨损,卡滞,轴承或止推垫片有无损坏。

4、丰田自动变速器常见与特殊故障分析排除

4.1常见故障分析排除

在诊断前首先要询问用户的基本情况,并详细询问故障情况,是否有故障码,故障码是否具有偶尔性,特定档位或任何档位车辆是否可以行使:有无升档降档功能;换挡是否有异响等等。在此基础上摸索着重现故障征兆,通过模拟来确认故障征兆,这是非常重要的,因为用户分不清故障征兆还是正常现象,而有时征兆并不能时时出现,要通过多次模拟才能重现并确认。另外用户对故障的了解和描述可能并不完整,只有通过维修人员模拟实验才能确认是否有故障,是什么故障。

4.1.1自动变速器档位故障维修 车辆没有前进档或倒挡

无前进挡

故障现象:

(1)汽车倒档行驶正常,在前进档时不能行驶。

(2)操纵手柄在D位时不能起步,在S位、L位(或2位、1位)时可以起步。

故障原因:

(1)前进离合器严重打滑。(2)前进单向商合器打滑或装反。(3)前进离合器油路严重泄漏。(4)操纵手柄调整不当。

故障诊断与排除:

(1)检查操纵手柄的调整情况。如有异常,应按规定程序调整。

(2)测量前进档主油路油压。若油压过低,说明主油路严重泄漏,应拆检自动变速器,更换前进档油路上的各处密封圈和密封环。

(3)若前进档的主油路油压正常,应拆检前进离合器,如磨擦片表面粉末冶金层有烧焦或磨损过甚,应更换磨擦片。

(4)若主油路油压和前进离舍器均正常,则应拆检单向离合器检查单向离合器的安装方向是否正确以及有无打滑。如有装反,应重新安装:如有打滑,应更换新件。

无倒档

故障现象:汽车在前进档能正常行驶,但在倒档时不能行驶。

故障原因:

(1)操纵手柄调整不当。(2)倒档油路泄漏。

(3)倒档及高档离舍器或低档及倒档制动器打滑。

故障诊断与排除:

(1)检查操纵手柄的位置。如有异常,则应按规定程序重新调整。

(2)检查倒档油路油压。若油压过低,则说明倒档油路泄漏。对此,应拆检自动变速器,予以修复。

(3)若倒档油路油压正常,应拆检自动变速器,更换损坏的离合器片或制动器片(制动带)。

换挡冲击大

故障现象:

(1)在汽车行驶中,升档车速明显高于标准值,升档前发动机转速偏高。

(2)必须采用松油门提前升档的操作方法才能使自动变速器升人高档或超速档。

故障原因:

(1)节气门拉索或节气门位置传感器调整不当。(2)节气门位置传感器损坏。(3)调速器卡滞。

(4)调速器弹簧预紧力过大。

(5)调速器壳体螺栓松动或输出轴上的调速器进出油孔的密封圈磨损,导致调速器油路泄漏。

(6)真空式节气门阀推杆调整不当。

(7)真空式节气门阀的真空软管破裂或真空膜片室漏气。(8)主油路油压或节气门油压太高。(9)强制降档开关短路。(10)电脑或传感器有故障。

故障诊断与排除:

(1)对于电子控制自动变速器,应先进行故障自诊断。如有故障代码,则按所显示的故障代码查找故障原因。

(2)检查节气门拉索或节气门位置传感器的调整情况。如不符合标准,应重新调整。

(3)测量节气门位置传感器的电阻,如不符合标准,应予以更新。

(4)对于采用真空式节气门阀的自动变速器,应拔下真空节气门的真空软管,检查在发动机运转中真空软管内有无吸力。如果没有吸力,说明真空软管破裂、松脱或堵塞。应检修。

(5)检查强制降档开关。如有短路应予修复或更换。

(6)测量怠速时的主油路油压,并与标准值比较。若油压太高,应通过节气门拉索或节气门位置传感器予以调整。采用真空式节气门阀的自动变速器,应采用减少节气门阀推杆长度的方法予以调整。若调整无效,应拆检主油路调压阀或节气门阀。

(7)用举升器将汽车升起,然后起动发动机,挂上前进档,让自动变速器运转,同时测量调速器油压。调速器油压应倦随车速的升高而增大。将不同转速下调这器油压与标准值进行比较。若低于标准值,说明调速:器有故障或调速器油路有泄漏。应拆卸自动变速器,检查调速器螺栓有无松动、调速器油路上的各处密封圈或密封环有无磨损漏油、调速器阀芯有无卡滞或磨损过甚、调速弹簧是否太硬。

(8)若调速器油压正常,则升档过迟的故障原因为换档阀工作不良。对此,应拆检或更换阀板。

4.2特殊故障分析排除与维修装配注意事项 故障现象:1档升2档冲击(无故障码)

一辆伊兰特在1档升2档时会出现冲击现象。轻加油门和重加油门冲击程度不一 13

样。由于不同的驾驶习惯的司机驾驶。冲击产生的频率也不一样。故障检查;观察解码仪数据流正常:检查油压正常。故障分析:基本确定是由于驾驶员的驾驶习惯所致。故障解决:通过再学习,故障解除。自动变速器维修装配注意事项

(1)自动变速器发生故障,与发动机、电控系统和自动变速器有关,因此应确认故障在自动变速器内部后,方可对其进行拆卸检修。

(2)举升或支撑车辆,若只需顶起汽车前端或后端,必须用三角木塞住车轮。

(3)拆检电气元件,应先拆下蓄电池负极接线。拆下蓄电池负极接线后,可能导致音响系统、防盗系统等锁死,并可引起某些系统设定参数的消失,因而在断电前必须做好有关记录。

(4)更换熔丝时,新熔丝必须具有相当的电流强度,不能用超过或低于规定电流值的熔丝;检查电气元件应使用量程合适的数字万用表,以免损坏零件。

(5)分解自动变速器之前应对其外部进行彻底的清洗,以防脏物污染内部零件。因为即使是细小的杂物,也会引起自动变速器液压系统的故障。

(6)拆卸自动变速器时,所有零件应按顺序放好,以利装复。特别是分解阀体总成时,其阀门应与弹簧放在一起。

(7)对分解后的自动变速器各零件进行彻底清洗,各油道、油孔用压缩空气吹通,确保不被堵塞。建议用自动变速器油或煤油清洗零件。清洗后用风干的方式使其干燥。

(8)总成装配前,仔细检查各零件与总成,发现损坏零件应更换。

(9)一次性零件不可重复使用,如开口销、密封元件等。

(10)衬套因磨损需更换时,配套零件必须一同更换。

(11)滚针轴承和座圈滚道磨损或损坏应予更换。

(12)更换新的离合器、制动器摩擦片时,在装配前必须将其放入自动变速器油中浸泡至少15min。

(13)所有密封圈、旋转件和滑动表面,在装配前都要涂抹自动变速器油。

(14)可利用润滑脂(黄油)将小零件粘在相应的位置上,以便组装。

(15)所有滚针轴承与座圈滚道都应有正确的位置和安装方向。

(16)在密封垫或类似零件上不能用密封胶。

(17)各零件、总成按拆卸的相反顺序进行装配;螺钉应按规定力矩拧紧。

(18)所有拆装过程应尽量使用专用工具。

(19)检查软管与电线端子,确保连接正确可靠。

总 结

本次毕业论文的完成,是对我自身一个极大的挑战,也是对其自身专业知识的提升。它所需要的基础知识面极广,知识的内容和深度对于自身来说也是前所未有的。这是对自身所学知识的考查,对掌握知识能力的考验。通过本次论文的完成,不仅巩固和扩展了相关专业知识,从中也锻炼了自己的观察、分析和解决问题的能力。

同时,通过此次的论文,我也学到了很多知识,在写论文的过程中,通过查阅资料和收集相关的文献,培养了自学能力和自主动手能力。通过本次毕业论文,使我在不管学习中、生活中和今后工作都受益非浅。

致 谢

经过几个月的查阅资料,整理资料,写作论文,今天终于可以顺利完成论文的最后谢辞了,回想以前的点点滴滴历历涌上心头,时光飞逝,转眼就快要结束几年的学业,踏上工作的道路。

本论文是在董老师的悉心指导下和严格要求下完成的,从课题的选择到课题的具体写作以及初稿与定稿无疑不凝聚着刘福华老师的心血与汗水。在我的写作期间,董老师为我提供了种种专业知识上的指导和一些富有创造性的建议,董老师一丝不苟的作风与严谨教学的态度让我感动,如果没有董老师这样帮助和关怀,我是不会这么快完成论文的。在此向董老师表示深深的感谢和崇高的敬意。

同时也感谢所有授予我知识的教师们,没有你们的悉心教导和良好的专业课知识,为我的论文知识打下良好的基础,老师们谢谢您们的知识传授。还要感谢同学们给予的帮助和支持。

参 考 文 献

[1]徐清富,国外汽车最新结构图册[M],北京:机械工业出版社,1996。[2]张锦星、原勇,汽车构造与原理[M],北京:人民交通出版社,1996。[3]杨维和,汽车构造[M],北京:人民交通出版社,1998。

[4]徐寅生、汪立亮、赵晓忠等,现代汽车自动变速器原理与检修[M],北京:电子工业出版社,2000。

第四篇:汽车检测与诊断

汽车检测是指确定汽车技术状况或工作能力的检查;

汽车诊断是指为确定汽车技术状况或查明汽车故障部位、原因所进行检查、分析和判断的过程。

汽车检测与诊断技术是汽车检测技术和汽车故障诊断技术的统称。

2.汽车故障是指汽车零部件或总成完全或部分丧失工作能力的现象。产生原因:(1)工作条件恶劣,汽车零件的受力状况以及工作环境不良;(2)设计制造缺陷,零件因设计不合理、选材不当、制造工艺不良而存在的先天不足;(3)使用维修不当,汽车在使用中超载、润滑不良、维护和修理不当而引起汽车零件早期损坏。汽车故障划分主要类型:1)按故障存在的系统可分为汽车电器故障和汽车机械故障;2)按故障形成的速度可分为突发性故障和渐发性故障;3)按故障存在的时间可分为间歇性故障和永久性故障; 4)按故障显现的情况可分为功能故障和潜在故障; 5)按故障造成后果的严重程度可分为轻微故障、一般故障、严重故障和致使故障。

汽车技术状况的变化是指定量测得的表征某一时刻汽车外观和性能参数值的总和。如功率,车速,油耗,转速。

汽车诊断参数是指供诊断用的,表征汽车、总成及机构技术状况的参数。

汽车诊断基本方法:1)人工经验诊断法,利用人工观察、经验检查分析、逻辑判断进行诊断;(2)仪器分析诊断法,不解体情况下,利用各种专用仪器和设备获取汽车各种数据,根据这些数据进行诊断;(3)自诊断法,利用汽车电控单元自诊断功能进行故障诊断。(4)电脑诊断。

汽车检测站的类型:一)根据检测站的服务功能分类:1)安全检测站;2)维修检测站;3)综合检测站。二)根据检测站的工作职能分类:1)A级检测站(底盘输出功率B、C级没有);2)B级检测站;3)C级检测站。

发动机功率检测基本原理:Pe=Ttq n / 9550,Pe是发动机有效功率(KW),Ttq是发动机有效转矩(N.m),n是发动机转速(r/min)。

发动机功率检测方法:1)稳态测功:检测时是利用测功器提供稳定的制动负载来平衡发动机的输出转矩,并测出发动机的转速和转矩,从而获得发动机功率;特点:测功结果准确可靠,测功过程时费力,测试成本高。2)动态测功:动态测功又称为无负荷测功或无外载测功。原理:在节气门开度和转速等参数变化情况下测定发动机功率的方法。检测时,发动机怠速或某一空转转速下,突然全开节气门,使发动机加速运转,此时加速性能好坏直接反映发动机功率大小。因此,只要测出发动机在加速过程中某一相关参数,就可获得发动机功率。

无负荷测功:把发动机的所有运动部件等效地看作一个绕曲轴轴线旋转的回转体,当发动机与传动系脱开没有外加负荷时,在发动机怠速下突然将加速踏板踩至最大,发动机产生的动力除克服内部的机械阻力和压力阻力外,其有效转矩将全部用来加速发动机运转,克服惯性阻力矩。

发动机无负荷测功原理:1)瞬时功率检测原理:由于在动态测试时,发动机的进气、燃烧状况与稳定时不同,其有效功率相对小些,因而应进行功率修正,其修正系数可由发动机稳态测功和动态测功的对比试验确定,如设功率修正系数为k,则发动机有效功率为:Pe =C1n*(dn/dt);C1 是与发动机当量转动惯量和功率修正有关的常量,C1=kC。2)平均功率检测原理。

平均功率检测原理:Pav=C2/△T,发动机在加速过程中平均功率与加速时间成反比,即突然踩下踏板,发动机加速时间越长,表明发动机功率越低,反之则越大。因此,只要测取某一加速范围的加速时间,即可得到发动机相应的平均功率。

气缸气密性是保证发动机缸内压力正常并有足够动力输出的基本条件。气缸气密性检测与诊断评价的表征参数:气缸压缩压力、气缸漏气量、进气管真空度和曲轴箱漏气量。

气缸密封性的检测与诊断:表征参数如气缸压缩压力、气缸漏气量、进气管真空度等会发生相应变化,通过表征参数就可以评价气缸的密封性。一)气缸压缩压力的检测与诊断:1)用气缸压力表检测:方法:1)将发动机运转至正常工作温度(冷却液温度达70~90庋)后停机。2)拧出各缸火花塞或喷油器,以减少曲轴转动阻力。汽油机还应将节气门全开,以减少进气阻力。3)将气缸压力表锥形橡胶接头压紧在火花塞或喷油器安装孔上。4)用起动机带动曲轴旋3~5s,指针稳定后从压力表上读取最高压力数值,然后按下单向阀使压力表指针回零。5)为使测量数据准确,每缸应重复测量两三次,取其平均值作为被测气缸的压缩压力。6)依次测量各缸,即可得到各缸的压缩压力。特点:(1)实用可靠,简单易行,成本低;(2)检测效率低,需拆火花塞或喷油器,且需逐缸测量,不适用现代化测量要求。(3)检测精度受发动机转速变化影响大。二)用发动机综合性能分析仪检测。点火波形检测的基本方法:点火系的点火线圈相当于一个变压器,在初级线圈周期性通电和断电的过程中,初、次级线圈都因电流变化而感应电动势,此时初、次级电压随时间变化的波形就是点火波形,它有初级电压(一次电压)波形和次级电压(二次电压)波形之分。

点火正时的检测原理:若照射旋转轴的光束频率与旋转轴的转动频率相等,则由于人的视觉具有暂留的生理现象,人们觉得旋转轴似乎不转动。频闪法就是利用这一原理来检测点火提前角的。点火正时的检测方法:

(一)频闪法:照射旋转轴的光束频率与旋转轴转动频率相等,由于人视觉暂留的生理现象,感觉旋转轴似乎不转,由此测点火提前角。方法:1)擦拭飞轮或曲轴带轮上的正时标记,使之清晰可见。2)运转发动机至正常工作温度后待检。3)检测仪连机。4)高速检测仪电位器旋钮,使之处于初始零位。5)使发动机于怠速工况下运转,打开闪光灯并使之对准正时标记。6)高速检测仪电位器旋钮,使活动标记与固定标记对齐。7)检测仪显示点火提前角。8)用同样的方法,分别测出发动机不同工况时的点火提前角。缸压法:用缸压传感器检测某缸压缩压力最高的上止点时刻,同时用点火传感器检测同一缸的点火时刻,二者对应的曲轴转角即为被测缸的点火提前角。方法:1)热机后停机,拆下某缸火花塞,装上缸压传感器于火花塞孔内;2)将拆下的火花塞在机体上搭铁,使该缸高压线连接火花塞,把点火感应传感器夹在该缸高压线上,运转发动机,得到该缸压缩压力大小;3)按照仪器说明书操作,可得到被测缸点火波形信号和缸压波形信号,从指示装置上得到点火提前角。燃油压力范围:250-350kpa。

运转时燃油压力检测:起动发动机,怠速运转;b.检测怠速下油压;c.缓慢踩油门,在节气门全开时测油压为节气门全开时燃油压力;d.发动机怠速运转时,拔下燃油压力调节器上的真空软管,用手堵住测量燃油压力,该压力应和节气门全开时的压力大致相同。喷油器喷出的燃油量取决于喷油器开启时间长短,开启时间长短由微机发出的喷油控制信号决定的。喷油器的驱动方式有电压驱动和电流驱动。标准喷油信号波形:A线:喷油器关闭时的系统电压信号,12V;B线:喷油信号到达,功率晶体管完全导通,电压迅速下降至0V。低阻型喷油器电阻值2-3Ω,高阻型为13-18Ω。电喷汽油机燃油供给系的检测:一)燃油压力的检测。二)喷溅控制信号波形的检测。电喷汽油机燃油供给系的诊断:一)喷油器的故障诊断(低阻型喷油器的电阻值一般为2~3Ω,高阻型喷油器的电阻值一般为13~18Ω。)二)燃油泵的故障诊断(电阻值一般在0.5~3欧之间)。三)油压调节器的故障诊断。冷却系的检测:一)冷却系密封性检测:(1)直观检查:1)检查外漏:大多数冷却液为黄色或者绿色,如泄露易察觉。停机直接检查冷却系各软管接头、散热器及其盖阀、水泵及其密封垫等,在发动机中等运转观察有无冷却液泄露,此时冷却液有压力更易泄露。特别注意散热器及其盖阀、水泵及其密封垫的检查,密封性差容易蒸发逸出或汽车摇晃易洒出损失。2)检查内漏:停机拔出机油尺观察机油呈白色或者有水泡;运转发动机,手掌心迎向排气管,掌心有水雾;拆下散热器盖,使发动机运转,查看加液口处有高温气体涌出或有大量气泡,这些都说明内部泄露严重。(2)压力试验。冷却液渗漏:外部渗漏和内部渗漏。外部渗漏为冷却系各软管接头、散热器及其盖阀、水泵及其密封垫等;内部渗漏为主要漏入发动机油底壳。缸体、缸盖裂纹处、汽缸垫密封不严等。读取故障码的步骤:1)将点火开头置于ON位,用跨接线将诊断插座的TE1、E1端子跨接。2)观察仪表板上“CHECK”灯的闪烁情况,读取故障码。3)拔下跨接线,“CHECK”灯便停止故障码的闪示。故障码的清除:1)利用故障诊断仪清除故障码:将仪器与发动机故障检测通信接口相连,按屏幕提示消除故障码。2)利用人工法清除故障码:蓄电池搭铁线拆下30s以上,则可清除其储存的故障码,但同时也清除了RAM储存的自适应参数及其他装置内存信息。电子控制系统部件的检测诊断:发动机电子控制系统传感器、执行器、ECU技术状况不良,通常由线路断路、短路、接触不良或元器件损坏引起。因此,当故障码指示故障或怀疑系统部件或线路存在故障时,应采用示波器、万用表等工具进行深入检测诊断。检测前应了解系统部件的原理及常见故障,明确其测试参数、测试方法和测试条件。发动机异响故障的经验诊断中活塞敲缸响:

(一)故障现象:发动机在怠速或低速运转时,在气缸上部发出清晰而有节奏的“嗒、嗒、嗒”敲击声,在发动机低温时响声最为明显。

(二)故障原因:1)活塞与缸壁间隙过大。2)活塞与缸壁间润滑不良。

(三)故障诊断:1)发动机起动后在低温、怠速或低速运时异响明显,而缓慢加速至中速以上运转时,异响减弱或消失,可初步诊断为活塞敲缸响。原因:活塞与缸壁间隙过大;活塞与缸壁间润滑不良。2)在不同的发动机工作温度下诊断。3)断火诊断。4)加机油确诊。底盘测功:驱动轮输出功率在汽车底盘测功机上检测。汽车底盘测功机:是一种不解体检验汽车性能的检测设备。底盘测功机的组成及原理?(测力式,惯性式,综合式)组成:滚筒装置、测功装置、测速测距装置、飞轮机构、控制装置。原理:车轮驱动滚筒滚动并带动固定在滚筒上的转子转动,转子转动使定子绕阻中的磁通量发生变化。定子,转子产生相互作用,力矩相等,方向相反,从而转子受阻,定子摆动改变定子绕阻中电流大小,磁场变化,从而对滚筒起到加载和减载作用。测出该转矩和转子转速,便可得到由滚筒传递给测功器转子的驱动功率。主销后倾角和内倾角均不能直接测出,而只能利用转向轮转动时建立几何关系间接测量。车轮定位的动态检测是指汽车以一定车速行驶时,用测量仪器或设备检测车轮侧向力引起的车轮侧滑量。车轮外倾引起侧滑:在刚性前轴约束下,前轮并不能真正向外分开滚动,但前轴分别给前轮向内的侧滑力和轮胎在地面的摩滑是实际存在的,汽车向前滚动时同时向内侧滑。车轮前束引起侧滑:车轮前束使得车轮向前滚动时同时具有向内滚动。在刚性前轴约束下,车轮并不能真正向内分开收拢,但车轴分别给前轮向外的侧滑力和轮胎在地面的摩滑是实际存在的,汽车向前滚动时同时向外侧滑。外倾与前束综合作用:配合得当,外倾与前束作用于车轮的侧向力大小相等、方向相反而抵消,使车轮向前直行而无侧滑。车轮接地性指数:汽车行驶时,车轮与路面间最小的法向作用力与其法向静载荷的比值,即车轮与路面间的最小相对动载,也称吸收率。表征了悬架系统在汽车行驶中确保车轮与路面接触的最小能力。汽车行驶系统常见故障:汽车行驶跑偏、乘坐舒适性不良、前轮摆震、前轮胎磨损不正常。汽车行驶跑偏:行驶时不能直线行驶,而是自动偏向一边。故障原因:1)两前轮轮胎气压不等、轮胎直径不等。2)前轮左右轮毂轴承松紧程度不一致。c.前后桥两侧车轮有单边制动或单边拖滞现象。3)两前轮外倾、主销后倾、主销内倾、前束角不等。e.前梁、后桥轴管及车架变形。4)左右悬架弹簧绕度不等或弹力不一。5)左右轴距相差过大,推力角过大。6)万向节弯曲变形。故障诊断:按照故障原因1—6逐一排除,依次诊断。自动变速器的机械试验:1)失速试验:测量发动机处于失速工况下所达到的最高转速。2)时滞试验:自动变速器换挡的滞后时间。3)液压试验:对液压控制系统油路中油压测量,判断液压控制系统工作状况是否正常。4)道路试验:测试自动变速器变速杆处于不同位置时汽车的行驶状况,检测自动变速器的总体工作情况。汽车前照灯性能评价:发光强度、光束照射位置、配光特性 汽车排放污染物主要:CO、HC、N0X、微粒PM、硫化物等。不分光红外线分析仪:原理:基于某些待测气体对特定波长红外辐射能的吸收程度来测定其浓度。不分光红外线分析仪按顺时针U型方向结构:旋转光栅、试样室、电测量装置、电容器动极膜片、检测室、比较室、过滤室、红外线辐射室、电动机(正中间)不分光红外线分析仪原理:两束红外线分别通过旋转光栅形成红外脉冲,一路光束经过滤室、试验室进入右腔,一路经过滤室、比较室进入左腔;经过比较室到达检测室的红外线能量未被吸收,吸收有较多能量;经过试样室到达检测室的红外线能量被吸收了部分,只吸收有较少能量。这样两腔气体产生温差,导致两腔压力出现差异,致使电容一个极的金属膜片弯曲振动,使传感器电容量交替变化产生交流电压信号,经整流最后转换为废气中各气体的浓度。汽车诊断参数是指供诊断用的,表征汽车、总成及机构技术状态的参数,它是汽车检测诊断技术的重要组成部分。分类:工作过程参数;伴随过程参数;几何尺寸参数。选择:灵敏性;单值性;稳定性;信息性;经济性;方便性。车轮不平衡:高速行驶的汽车,若车轮不平衡,则会引起车轮的跳动和摆振,这不仅影响汽车的行驶平顺性和操纵稳定性,而且车辆还难以控制,也影响汽车形式的安全性,同时还加剧轮胎及有关机件的磨损和冲击,使汽车的有关机件容易受到损坏,缩短汽车的使用寿命。若车轮的质心和旋转中心不重合,则该车轮为静不平衡。若车轮的质心偏离其旋转轴线或车轮的惯性主轴与其旋转轴线不重合,则该车轮动不平衡。

第五篇:教学教案--汽车自动变速器

课时计划

校: 教学班级: 课

程: 教

者:

汽车自动变速器教学计划

汽车自动变速器教学目标

第一课时

教学目的:

教学内容: 教学重点:

教学难点:

教学课时:两课时 教学方法及用具:讲授法 教学过程:

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