第一篇:关于10KV高压线发生故障的情况说明
关于10KV线路停电的情况说明
在此次国庆假期中,xxxxxxxxxxxxxxxxxx
所使用的10KV高压线多次发生停电,现对所发生停电情况作以下详细说明: 1、10月4日上午10:00,因变电站检修,供xxxxxxxxxxxxxxxxxx和二库区两条10KV高压线停电。此次停电是把计划在10月5日下午14:00~16:00变电站检修的时间提前,本次停电属于计划的正常停电,停电影响涉及到的部门为:二库区、三库区、三个临时堆烟场、红塔网球中心、xxxxxxxxxxxxxxxxxx指挥部及库区建设所有施工单位。2、10月4日下午14:20复烤一回线路停电,我监理方在第一时间里接到汇报停电情况,首先告知指挥部动力组,同时组织专业维修单位玉溪臣戈公司到现场检查原因,在检查原因过程中,我方同时电话通知此线路涉及的各家用电单位,说明停电原的事情并交代做好各自的工作安排。经检查后,第一发现复烤一回线路的负荷开关已分离,后详细地对此线路所涉及到工地现场的四台变压器、三库区的变压器、网球中心的变压器、所有架空线、入地线、事故多发段的深井泵架空线进行检查,未发现设备、原件、线路有损坏。经查之后,把所查的情况汇报动力组并做出送电方案,由工程师杨林珂现场指挥,断开所有用电负荷,对复烤一回线路的负荷开关在下午15:45进行合闸,合闸后,未发现异常情况,高压正常送出。高压送出后,通知各用电单位、部门的用电负责人,严格检查各自的用电设备、线路,对各操作人员用电技术、规范进行再次交底,确保合理操作、规范搭接。半小时后,各自用电单位、部门做好准备工作,使用的设备、线路未发生异常后,同意正常用电。3、10月5日上午8:20,第二次接到复烤一回线路停电的电话报告,我方第一时间采起同样的流程进行检查,同样发现复烤一回线路的负荷开关已经分离,其他设备、原件、线路未发生异常情况,分析原因,再次怀疑是由于某用电点形成短路,使负荷开关闸刀分离。并通知各用电单位、部门,严格、详细排查并对各用电操作人详细、认真进行技术交底。再次复查后,向动力组工程师袁海,负荷开关管理部门工程师杨林珂汇报检查情况后,做出送电方案,在10月5日上午9:40由玉溪臣戈公司王绍平指挥,对复烤一回线路负荷开关进行合闸,合闸后未发现异常情况,正常送电。送电后我方组织安排玉溪臣戈公司专业人员对整条线路全程监控,确保用电保障。4、10月5日下午14:30第三次接到复烤一回线路非正常原因停电的报告,经分析事故发生的情况,还是未准确找到具体的停电原因,后采取断开负荷后,在下午16:00,用同样的流程进行门型杆的负荷开关合闸,高压送电属正常情况。5、10月6日上午8:00第四次接到复烤一回线路非正常原因停电的报告,采取同样方案后9:40送电。10月6日上午10:40第五次同一情况又停电,10:45用同样方案送电。送电后仍正常供电。分析原因,怀疑复烤一回线路的负荷开关可能存在故障。我方向动力组汇报情况后并做出改造方案,将复烤一回线路切换至复烤二回线路进行供电,得到同意后,通知玉溪臣戈公司于10月6日下午18:00开始改造。经过抢修改造后,于10月6日下午19:30送电。复烤一回线路切换至复烤二回线路供电后,供电情况已正常使用。此期间计划停电二次,非正常原因停电五次,累计停电时间8小时50分钟。此情况说明就是国庆假期间xxxxxxxxxxxxxxxxxx发生停电的全部情况,鉴于此情况,建议对复烤一回线路的负荷开关送厂家进行检查,分析是否存在故障。对各变压器进行复检调试。在此次排查事故原因中,发现进二库区10KV高压线,从二库区至三库区10KV高压线两侧、线底的树枝已离高压线较近,请相应管理部门安排人员清除障碍,消除隐患。
第二篇:柴油发电机发生故障应急预案
柴油发电机发生故障应急预案
1管理组织机构及其分工
1.1成立应急反应小组:
人员:
林立生(组长)、李春光(组员)、沈子義、刘倩(协作)
1.2、联系电话:
林立生:***
李春光:*** 1.3、消防组的职责及其分工:
组长:负责事故应急工作的组织和指挥。
对发电机组进行故障分析判断及抢修。
协作中心电工对发电机组进行抢修。
2、应急措施
应急预案的措施步骤:
发电机故障现象:水温过高 故障原因:
1、发电机房通风不畅;
2、柴油机水泵皮带或风扇皮带过松;
3、风扇皮带轮损坏,水泵损坏;
4、水箱没有添加冷却液或水箱水位不够;
5、节温器损坏;
6、柴油发机组超负荷工作(长时间超过额定功率运转);
7、水箱内散热片过脏,或水箱散垫口被堵死;
8、柴油机拉缸。
处理方案:
1、查看发电机房通风条件,有无太靠近机房或柴油机的热源;
2、检查水泵皮带,风扇皮带及皮带轮,水泵之安全使用状况是否须更换或修复;
3、检查水箱节温器状况,水箱水位及冷却液浓度,节温器能否打开;
4、降低负载;
5、检查水箱散热片,有无锈蚀或堵塞,排风口是否有被堵塞,水箱内胆有无严重锈蚀;
6、检查有无拉缸现象,如拉缸须全面拆机检修。
应急方法:
1、不停地往水箱内加注自来水;
2、往水箱散热片上淋洒自来水。
第三篇:1#变频器故障情况说明0327
关于水峪公司强力皮带机1#变频器
故障的学习材料
2月11日早7点03分水峪公司强力皮带机1#变频器IGCT 模块损坏(2块),致使主斜井强力皮带机从2月11日至3月21日双机运行达38天,给矿井安全生产带来一定安全隐患,究其原因,主要由于日常管理不到位,高压变频器室、高压变频器柜内煤尘堆积,未及时清扫引起。
各单位要结合当前集团公司开展的安全生产“大反思、大讨论、大排查、大整改”百日安全专项整治活动(汾煤办发【2015】707号)内容,反思大型设备日常管理是否到位;反思各种应急预案是否真正演练;反思操作人员手指口述工作是否真正开展。排查大型设备日常检修工作是否真正落实;排查大型设备是否能按煤矿质量标准化要求做到文明生产;排查大型设备是否存在管理死角。
各单位要组织相关人员认真学习,吸取水峪公司强力皮带机1#变频器故障经验教训,杜绝类似事故发生。确保矿井大型设备安全运行。
附件1 水峪公司强力皮带机1#变频器故障
运行情况说明
水峪公司主斜井强力皮带机型号为DTL120∕180∕3×800,电压等级3300V,额定电流170A,由ABB变频器顺序启动来实现强力皮带的运行。
2月11日早7点03分在皮带机拉空停车状态下,司机听见1#变频器柜内发出异响,然后冒烟,立即汇报有关领导。经现场检查发现1号变频器(控制1号电机)报“Short Circuit”故障,即“如果欠压报警和故障持续200us,则说明整流器中有短路”。打开变频器柜,发现有短路、放电痕迹,随即甩掉1#变频器,投入双机运行(强力皮带在控制程序中留有双机驱动程序)。下午4点班检修期间,对三台变压器和电机进行了绝缘检查,三台电机和三台变压器对地绝缘显示1000兆欧以上,并对给煤机給煤量进行了调整,调整后电机电流实际显示为108A-112A。
2月13日在双机运行期间,2#变频器开始频繁报“Under vol tage”故障,即“检测直流回路短时欠压”。(复位后即可正常运行)随后联系了厂家。
2月14日厂家来矿,经过检查认定,1#变频器IGCT模块损坏(2块)。同时调阅了2#变频器参数和报警记录,初步怀疑供电电网电压有波动引起故障(直流回路短时欠压)。3月4日集团公司机电处李总来我矿就强力皮带机变频器带故障运行召开专题会,提出具体要求和工作安排:
(1)要求管理人员必须加强针对强力皮带机变频器带故障运行期间的监管(运行、巡查各级领导一定要明确职责,检查监管要到位),加强职工手指口述管理,岗位人员、检修人员要高度重视强力皮带运行状况,必须时刻监视强力皮带机运行情况并做好运行记录(主要是记录双电机电压、电流、温度变化等情况),出现异常立即汇报值班领导,值班领导立即组织岗位人员及跟班电工查清原因,处理问题保障设备正常运转。
(2)严格严禁强力皮带重载启动,如强行启动,必须经矿主要领导签字。
(3)操作台增设一块电流表观测主机电流,电流信号要从高压柜取,尽量避免从变频器取电流信号,减少对变频器的影响。
(4)加强对变频室煤尘卫生清理力度,要做到彻底清理并保持好。
为了保障双机运行期间安全运行,3月5日根据李总就强力皮带机变频器带故障运行开展专题会提出的具体要求和工作安排,矿重新制定并审批了《水峪公司强力皮带机变频器带故障运行期间安全技术措施》(附件2)。
3月5日至3月6日组织队部人员和电修组人员对动筛车间四层高压配电室和主斜井变频室进行卫生大清理,对变频室所有窗户进行密闭,对电缆地沟进线口进行封闭,减少煤尘对电气设备的影响。
3月15日16点至3月16日11点厂家来我矿将2#变频器采集到的故障报警曲线报ABB厂家,ABB厂家通过采集到的故障报警曲线分析认定由于外部6000V供电电网电压低或出现瞬间波动导致报警故障(直流回路短时欠压),ABB变频器本身原件无异常。
3月21日下午15点半,厂家带2块IGCT模块来矿进行恢复安装,并对三台变频器内进行了除尘。更换IGCT模块后进行变频器空载试运行,运行正常后开始三机联动运行,空载电流显示48A-50A。0点班负载运行(给煤机给煤量未增加的情况下),电流显示80A-85A之间,厂家为保证更换1#变频器IGCT模块后能正常运行,对1号变频器进行8小时电脑运行监测,监测结果一切正常。
故障处理完后就1#变频器IGCT模块损坏原因与厂家进行分析原因:
1高压变频器柜内煤尘堆积,未及时清扫引起IGCT模块损坏。高压变频器室内电缆沟口未封堵,高压变频器室内煤尘大。
附件2
变频室卫生整改措施
1、对变频室内两个窗户进行密闭。并每班安排电修组人员检查窗户是否有跑风漏气进煤尘的地方,发现问题及时处理,保障变频室卫生干净整洁。
2、对有可能进煤尘的电缆地沟口用石膏粉和灰进行密闭,并安排电修组人员每班检查密闭的电缆地沟。
3、对变频器和变压器柜体外部进行清理,并安排电修组人员每班保洁。
4、用无水酒精和防静电刷对变频器柜控制单元进行擦拭清理,并安排电修组人员每月对变频器内部进行一次吸尘器除尘工作。
5、将三台变频器滤网全部更换,并安排电修组人员每两天更换一次滤网(滤网要保持清洁完好),确保变频器内卫生干净整洁。
6、用红外测温仪检测出1变频器新更换的IGCT板温度为26℃,对比3#变频器IGCT板温度24℃。
7、将变频室内的8台废旧空调柜体拆除、杂物清理、墙体擦拭、进风口补装滤网。
8、加强监督管理,强化责任意识,严格落实现场管理,队长、书记、机电副队长要不定期进行巡查,发现问题对相关人员处罚50元。在今后的工作中,要提高对“管住大系统,治理大隐患,防范大事故”的思想认识,加强对电气设备的管理工作,提升职工技能水平和手指口述日常应用能力,确保设备安全高效运行。
水峪公司强力皮带机1#变频器故障
运行情况说明
水峪公司主皮带队
第四篇:简析如何降低10 kV线路故障跳闸率[小编推荐]
简析如何降低10 kV线路故障跳闸率
摘要:随着社会经济的发展,客户对安全可靠的供电提出了越来越高的要求。如何确保配电网安全稳定运行,降低线路故障跳闸率是供电企业关心的问题,因此,分析10 kV 配电线路跳闸的原因并采取行之有效的措施降低配网线路故障跳闸率,减少非计划停电对客户的影响,从而提高供电可靠性十分必要。
关键词:10kV配电线路;故障原因;防治措施
前言
本文某供电局374条10kV配电线路为研究参考对象,对其一年中出现的跳闸故障次数进行统计,结果如下:全年共出现跳闸故障174次,其中,从故障类型的角度统计,由于外力造成故障跳闸33次;设备故障引起的跳闸42次;自然原因引起的跳闸53次;树木障碍28次;动物因素8次;其他原因10次。对上述174次跳闸故障的原因进行分析,如表1所示。引起10kV线路故障的四个主要原因
1.1 自然灾害引发的线路故障
在自然灾害引起的线路故障中,据某供电局一年内的数据显示,雷击事故所占的比例最大,由于10kV架空线路通常较长,位于较为空旷的地方,一旦出现有雷雨天气,最容易使得线路遭受雷击。在10kV配电线路的故障中,雷击故障出现的频率也是最高的,它会造成线路绝缘层的破坏,发生断线事故。雷击是重点防治的因素。
1.2 外力破坏引起的故障
外部施工造成的故障占外力破坏比重的很高,对于发展区域来说10kV配电线路运行的情况也十分严峻,常常会因为外力的破坏而出现故障。随着城市化进程的不断加深,城市中的各项建设在如火如荼地开展着,由此而引发的施工项目会增多。在施工中,如果没有对配电设施给予有效的保护,很容易造成配电线路的破坏,导致电网故障;随着楼房建筑的增多,有些原处于空旷位置的线路被新建筑物所包围,一些违章建筑致使一些线路无法得到合理有效的控制,给线路运行带来了极大的安全隐患,同时也给配电线路的安全运行留下了安全隐患;不法分子盗窃设备,给配电线路造成严重的影响。外力破坏,使10kV配电线路面临的严峻考验。
1.3 设备引起的故障
设备故障占线路故障比例的24%,其中变压器过载跳闸占47%,变压器长期处于超负荷供电状态,其产生的热量很容易造成自身的烧毁。一旦出现变压器故障,配电系统将会停运。另外设备老化,绝缘性能降低,遭受雷击或大电流冲击很容易造成接地短路故障。
1.4 树木造成线路故障
在经济发达的珠三角地区的供电所能把握所有树木对导线保持水平距离2米,垂直距离1.5米的安全距离为数不多。地产开发、市政建设等经济发展所造成的影响让青苗补偿的价格不断翻倍。树木障碍一直是10kV线路运维的一个棘手问题。我们将如何才能降低树木造成的线路故障。常见故障防范措施
2.1 防雷击故障的措施
雷击是造成10 kV 线路跳闸的首要原因,也是大多数农网地区线路跳闸的主要原因。架空线路由雷电产生的过电压有两种:直击雷过电压和感应雷过电压。有关数据表明,10 kV 配电线路由雷击引起故障,绝大多数是感应雷过电压造成的。雷害多发地区可从以下几个方面提高线路的防雷能力:一是加装防雷装置,如线路避雷器、线路防雷接闪器等。据统计,10 kV 线路每200 m 装设1 组金属氧化物避雷器,可使感应雷引起的故障次数减少90% 左右;二是提高绝缘子耐雷水平,及时更换有缺陷的绝缘子,条件允许情况下可将瓷质绝缘子更换为硅橡胶绝缘子;三是做好预防性试验管理,及时淘汰存在缺陷的避雷器,并确保接地电阻合格。
2.2防治设备原因引起的线路故障措施
变压器运行在过载状态的变压器很容易发生故障,对此,在配电变压器的选择上,需要通过相关资料对供电负荷进行合理预测,之后选择容量合适的变压器,比如说新建一个台区,必须实地勘察该区域发展状况、楼群的建筑规划等情况来进行判断。将避雷器安装在变压器的低压侧,以防雷击。定期对避雷器进行检查,保证其避雷效果。变压器在使用前和使用后都应该进行必要的检查。
2.3 防非施工碰撞故障的措施
农网线路多为架空裸导线,抗外力破坏能力低下,对于非施工碰撞引起的跳闸,可采用以下防范措施:一是对易受外力影响的架空线路进行绝缘化改造;二是健全安健环标识,加装醒目的防撞提醒标志;三是对易受车辆碰撞的电杆进行迁移或加固;四是建立黑点档案,对易受外力影响的设备和线段加强巡视;五是加强宣传教育,着重指出在高压线路附近放风筝、违章施工等行为对人身安全的严重危害性。
2.4 防小动物故障的措施
对于小动物引起的故障,可以采取以下简单而有效的措施:对于户外设备,可对其裸露的电气部分加装绝缘护套,包括户外开关高低压套管接头、变压器高低压套管接头、隔离开关触头等部位。对采用裸导线的杆塔引下线、变压器引下线等更换为绝缘导线。对户外开关柜、室内配电站或开关站,则应做好防小动物的封堵措施,如保证开关柜进出线电缆封堵的密封性、在配电站或开关站门口安装防鼠挡板等。
2.5 管理措施
除了上述介绍的技术措施外,采取行之有效的管理措施,对降低10 kV 线路故障跳闸率也十分重要。严把竣工验收关,确保新设备零缺陷投运。对基建、技改、修理、业扩等工程的验收工作,供电企业应严格按__照有关验收标准开展验收,坚决杜绝有缺陷或隐患的线路、设备投入运行,从源头上把控配电网的健康运行。动态掌握配网设备运行情况,及时发现并消除隐患。结合线路的日常巡视,建立配网线路和设备的黑点档案,对发现的隐患及时记录在案并根据实际情况尽快安排消缺,对短时间内无法妥善处理的隐患,可采取临时措施,并提高巡视的频率,确保隐患的可控在控。开展故障分析工作,提高故障防范能力。分析常见多发或具有典型性的故障发生的原因用来指导今后的工作。在分析时要注意用数据说话,并分析管理上是否存在漏洞,避免空洞而毫无实际指导意义的分析。实例分析
惠州龙门自2012 年开始狠抓中压线路故障跳闸率,管理手段和技术手段双管齐下,多措并举有效降低了10 kV 线路故障跳闸率。技术措施上,在易受雷击的地区加装防雷接闪器,加装线路避雷器,有效降低了雷击故障;管理措施上,建立并及时更新配网黑点档案,并开展常态化的故障分析工作,做到“一故障一分析”,深入分析故障产生的原因,并制定有效的整改措施,尽量避免类似故障的再次发生。结语
随着电网的发展,配电线路朝着合理高效的方向改进。10kV配电线路是连接电网与用户的重要环节,具有分布广泛、运行环境十分复杂的特点。提高10kV配电线路的运行水平对供电可靠率有着直接关系,其可靠性水平对工厂的生产生活以及居民的生活有着重要影响。当下的10kV配电线路中还存在很多问题,常常会导致系统故障。对此,相关工作人员应该对这些故障原因进行深入分析,积极探寻合理有效的防治措施,尽可能地降低故障率。
参考文献:
[1]齐艳超.农网配电线路故障跳闸治理[J].农村电气化,2014,02:9-10.[2]吴俊雄.浅谈如何提高输电线路故障查找的工作效率[J].中国新技术新产品,2014,09:75-76.[3]王正刚.降低10kV配网线路跳闸率的几点思考[J].电源技术应用,2014,06:253.
第五篇:脉动真空灭菌器发生故障应急预案
脉动真空灭菌器发生故障应急预案 目的
1.1 为保障灭菌器操作人员的安全和保障临床医用器械的灭菌消毒,特制定本预案。2 范围
2.1 本预案明确了灭菌器无法正常工作时的处理办法。2.2 本预案适用于供应室、设备科、总务科、感控科、护理部、办公室。3 内容
3.1 脉动真空灭菌器应急预案制度
3.1.1 制定压力蒸气泄漏、等突发事件时的处理流程。并培训工作人员,达到人人掌握处理流程。
3.1.2 遇到重大险情,工作人员应沉着冷静,积极采取措施,不得离岗。
3.1.3 备用急救物资,分类装放,固定位置,方便快速取用。由无菌室人员负责管理和补充。急救物资只能用于突发公共事件时的急救抢救。
3.2 压力蒸气泄漏及故障应急预案及程序
(1)蒸汽大量泄漏或出现机器故障时,立即关闭进气总阀。
(2)关闭机器电源。(3)通知相关维修人员进行泄漏原因查找和维修。
(4)如不能立即维修,启动紧急替代程序。
(5)接到维修通知,立即告知相关人员,优先处理急件、要件。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。
(6)程序:
立即停止压力灭菌→关闭进汽阀和电源→通知设备维修人员及护士长→不能维修→通知厂家机械师维修→通知院部主管领导→联系其他医院协助解决物品灭菌→待灭菌器维修好→质量监测合格→重新启用。
3.3 停水应急预案及程序(各种原因引起的停水,导致无法正常清洗和灭菌等工作)。
(1)接到停水通知,立即告知科内相关人员,优先处理急件、要件。
(2)做好储水准备,保证急诊、重要器械的清洗。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。
(3)突然停水,立即通知水管维修部门,关闭水龙头,一方突然来水,造成泛水和浪费。
(4)启用常规储存,立即联系、调整、组织货源,保障供给。
(5)立即汇报给有关管理人员和部门,及时查找停水原因,尽快恢复正常供水。
(6)程序: 接停水通知→做好停水准备→通知相关科室安排好工作→突然停水→通知水管维修部门→关闭水龙→启用常规储存水→汇报有关管理部门→查找原因→供水。
3.4 停气应急预案及程序
(1)突然停气,立即通知供气中心。协助查找停气原因,尽快恢复供气。
(2)接到停气通知,立即告知相关人员,立即通知相关科室调整手术和治疗时间。
(3)汇报给相关部门,立即调整、组织可供气货源,保障供给。
(4)产生较大影响时,向上级部门汇报。
(5)调整高压灭菌方式为低温灭菌。优先处理急件、要件。
(6)程序:
突然停气→通知供应中心→查找原因→使尽快排气
接到停气通知→告知相关人员→通知相关科室→汇报相关部门并向上级汇报→调整高压灭菌时间
3.5 灭菌器遇到冷气团应急预案及程序
(1)灭菌员每日检查压力灭菌器性能,保证正常运行。
(2)若发生冷气团情况立即停止灭菌,仔细查找原因,通知设备维修人员及时维修。
(3)重新启动程序,及时进行压力灭菌。(3)程序:
立即停止压力灭菌→通知设备维修人员→重新压力灭菌
3.6 灭菌器出现质量问题紧急风险预案
(1)如遇灭菌器灭菌质量突然出现质量问题,则工作人员首先应停止使用压力蒸汽灭菌器。
(2)立即电话报告相关部门,查明原因并进行维修。
(3)如灭菌器出现质量问题自院不能维修解决的,应请厂家的机械师来院进行维修。
(4)向上级相关部门汇报,必要时联系他院协助解决设备和物品的灭菌,以保证临床急需无菌物品供应。
(5)灭菌器质量问题检修解决后,在使用前进行验证的内容包括:灭菌过程参数的测定,如各点的温度、压力与浓度等,还应进行B-D测试,被验证的灭菌器必须通过物理、化学、生物等监测,只有当三项监测都合格时才能正常使用。
(6)程序:
立即停止压力灭菌→通知设备维修人员及护士长→不能维修→通知厂家机械师维修→通知院部主管领导→联系其他医院协助解决物品灭菌→待灭菌器维修好→质量监测合格→重新启用。3.7 紧急替代程序 我院供应室现有高压蒸汽灭菌器2台,其中一台出现故障时,可用另外一台进行消毒灭菌。如两台灭菌器均发生严重故障不能工作应报告护理部,设备科,联系其他医院协助灭菌。同时对故障设备进行紧急维修。
附加说明
本预案由设备科提出 本预案由设备科负责起草
本预案由设备科负责解释