第一篇:缠绕机以及弯环机的工作总结
缠绕机问题
现场现象:
电子尺运行过程中读数不稳定(波动很大)导致缠绕机在以厚度做产品时就只走完内圈后就停止了。
解决方案:
1、换电子尺(检查没坏)
2、将电源进线以及变频器出线从新布线以远离AD模块以排除干扰
3、将变频器输出线拆除。(读数稳定)
4、用电源滤波器把来自电网的干扰波滤掉,在条件许可下各大用电设备的输入端加电源滤波器,降低系统内各设备之间的干扰。
5、将电子尺外的屏蔽线接地,电动机接地(设备运转正常)。
弯环机
现场问题:
最主要的是主机以及步进电机接收不到PLC的控制信号。
解决方案:
PLC输出接电阻降压所提供的电流不足以驱动步进驱动器,所以在外增加一个5V电源,来驱动步进驱动器。
工作总结:
本次调试出现的情况很特殊,特别是在缠绕机这块,十台中的八台都没事,就这两台出现状况,开始对其进行电压的检测发现电压非常的稳定,于是在硬件上进行排查。对电子尺进行更换,问题还是没得到解决。然后再将柜内的布线从新改过,使电源进线远离控制器。试过之后都不足以解决问题,最后全盘检查线路,发现电机地线未接,电子尺屏蔽线未接。接完后一切正常。
对于本次项目中在对模拟量的干扰排除的措施上做的不够完美,特别是在自身的措施。系统的干扰引起控制器或驱动器的误动作,我们只能想办法找出干扰源,降低其干扰能力(如屏蔽,加大间隔距离等),切断传播途径,提高自身的抗干扰能力,常见措施:
①用双纹屏蔽线代替普通导线,系统中信号线与大电流或大电压变化导线分开布线,降低电磁干扰能力。
②用电源滤波器把来自电网的干扰波滤掉,在条件许可下各大用电设备的输入端加电源滤波器,降低系统内各设备之间的干扰。
③设备之间最好用光电隔离器件进行信号传送,在条件许可下,脉冲和方向信号最好用差分方式加光电隔离进行信号传送。在感性负载(如电磁继电器、电磁阀)两端加阻容吸收或快速泄放电路,感性负载在开头瞬间能产生10~100倍的尖峰电压,如果工作频率在20KHZ以上。
对于弯环机最要的是在硬件上对设备的不了解,以及测试时只能在现场给技术上带来了一些不便,出厂前无法预知电机的运转情况。按安装操作说明书上的接线接完后以及质询了厂家,确保了现场接线是正确的,最后在测试时还是不能驱动驱动器。以现场我们拥有的工具检查不出问题,于是余工用其专业的知识进行线路上的改动。增加5V电源,以保证电压电流都能足以驱动驱动器。最后问题解决。
本次的调试主要是在测试的时候时间,物质上的不允许导致在做测试时无法保证整体柜子真实情况。因此在今后的调试中应尽量排除此种情况的再度发生。
第二篇:剪板机、弯拱机、冲床安全操作规程
剪板机安全操作规程
1、作空运转试车前,应先用人工盘车一个工作行程,确认正常后才能开动设备。
2、有液压装置的设备、检查储油箱油量应充足。启动油泵后检查阀门、管路是否有泄漏现象,压力应符合要求。打开放气阀将系统中的空气放掉。
3、工作前用手扳动皮轮转数转,观察刀片运动有关阻碍,再开空车检验正常后才能开始剪料,严禁突然起动。
4、不准剪切叠合板料,不准修剪毛边板料的边缘,不准剪切压不紧的狭窄板料和短料。
5、刀板间的间隙应根据板料的厚度来调正,但不得大于板最厚的1/30。刀板应紧固牢靠,上、下刀板面保持平行,调正后应用人工盘车检验,以免发生意外。
6、刀板刃口应保持锋利,如刃口变钝或有崩裂现象,应及时更换。
7、剪切时,压料装置应牢牢地压紧板料,不准在压不紧的状态下进行剪切。
8、有液压装置的设备,除节流伐外其他液压阀门不准私自调正。
9、禁止超长度和超厚度使用剪板机,不得使用剪板机剪切淬了火的钢、高碳钢、合金工具钢、铸铁及脆性材料。
10、电动机不准带负荷起动,开车前应将离合器脱开。
11、经常用检查拉杆有无失灵现象,紧固螺钉有无松动。
12、不要独自1人操作剪板机,应由2—3人协调进行送料、控制尺寸精度及取料等,并确定由1人统一指挥。
13、要根据规定的剪板厚度,调整剪板机的剪刀间隙。不准同时剪切2种不同规格、不同材质的板料;不得叠料剪切。剪切的板料要求表面平整,不准剪切无法压紧的较窄板料。
14、剪板机操作者送料的手指离剪刀口应保持最少200mm以外的距离,并且离开压紧装置。
15、剪板机的皮带、飞轮、齿轮以及轴等运动部位必须安装防护罩。
16、工作台上不得放置其他物品。
冲床安全操作规程
1、操作人员必须熟悉操作规程,了解冲床结构、性能及使用方法。
2、操作人员必须佩戴相应的劳动保护用品。
3、开机前检查电路、油路、台面、接地、操作按钮、脚踏、润滑保养、设备周围无异物、确认无安全隐患后,方可开机。
4、开机后,空车运转2-3分钟,冲臂滑块上下运行2-3次,检查电机有无异响,飞轮转动是否平稳,无问题后,方可开始冲切工作。
5、按照所需加工配件,选择合适模具、冲床,将模具紧固在冲床上,调整模具行程时,应将滑块调至上至点,逐步向下调整,直至合适位置。
6、安装模具时,调整上下行程点,应采用手动方式(用手转动飞轮)或机器的点动功能,严禁直接启动电机调整。
7、拆装模具时,必须关闭电源,等飞轮完全停止转动,方可进行,严禁在不切断电源情况下,拆装模具。
8、板料厚度不得超过冲床额定性能,不得冲切淬过火的材料,不得冲切钢筋、钢管等易损坏机器或模具的材料。
9、严禁多层冲切,应及时清理冲切落料,并检查模具的落料状态,以防模具堵塞,若加工件的毛刺超标或过大,应及时修理模具。
10、要随时根据板料的厚度、材质调整模具行程,严禁超负荷冲切。
11、工作中,身体的任何部位不得进入机器的工作范围,若要进入,则必须关闭机器,待机器完全停止后,方可进入。
12、若多人同时操作,则必须指定一人控制开关操作,其他人员必须集中精力,密切配合,确保安全。
13、冲切较小物料时,应用镊子或其他夹具夹料送料,不得用手送料。
14、工作中,机器若有异常,应立即停止工作,关闭电源,待故障排除后,方可启动工作。
15、应经常检查模具、滑块锁紧状况,如有松动,应立即停机锁紧。
16、按保养要求,做好设备日常润滑,保养。
17、工作完毕后,应切断电源,清理设备及设备周围环境
弯拱机安全操作规程
1、操作人员必须按规定穿戴好劳动防护用品。
2、开机前应将上、下模具清理、擦拭干净。
3、检查托料架、挡料架及滑块上有无异物,如有异物,应清理干净。
4、按所折板料厚度、选择适当模口,模口尺寸一般等于或大于8倍板料厚度。
5、由板料折弯力数或折弯力计算公式得出工件的折弯力,工件折弯力不得大于1000KN。
6、折弯狭板料时,应将系统工作压力适当降低,以免损坏模具。
7、调节滑块行程时,应保证调量小于100,以免损坏机器。
8、折弯前,应将上下模具间的间隙调整均匀一致。
9、折弯时,不可将手放在模具间,狭长小料不可用手扶。一次只许折弯一块料,不许多块分节同时折弯。检查油箱油位,启动油泵检查液压管道、油泵有无异常。
10、折弯板料应放在模具中间,机器不宜单边载荷,以免影响工件和机器精度,如某些工件确需单边工作时,其载荷不得大于250KN,而且必须二边同时折弯。
11、检查油箱油位,启动油泵检查液压管道、油泵有无异常。
12、发生异常立即停机,检查原因并及时排除。
13、作业完毕,应关闭油泵,退出控制系统程序,切断电源。
第三篇:大弯中学体育工作总结
通过一学期的体育教学工作,自己的有了很多收获,加深了对体育本职工作重要性的认识及意义的理解,虽然成功的地方不多,但值得总结的是我对待工作的热情、热爱以及时刻未改变的干劲,这也许是体育工作者的共同特点吧!
结合我们的学校的体育场地和有限设备,几位体育老师共同协商,尽可能提高场地的使用效率,还有在教学内容上“因地制宜”设置一些简单组合型的游戏,通过快乐体育教学法改变了学生对体育课及体育训练的态度,这样的教学方法既使学生提高了对体育锻炼的积极性又增强了他们的体质。
教师实施快乐体育的教学,目的是要改变学生对体育课或体育训练的态度。在过往的体育教学中,教师只片面地对学生体质的训练,忽视了学生能力的培养;单一的教学方法、模型化的教学模式,使整堂体育课处于一个枯燥无味的情境当中,造成学生对体育课产生厌倦、逃避的心理,这也是传统的教学所带来的后果。快乐体育则需要体育教师充分发挥主导作用,利用一切有益于改善学生对体育课的手段,使学校体育更好地实施,以达到其目的。教师对学生的过高要求也是不利快乐体育的实施。教师在要求学生完成动作或训练时,有必要降低难度或要求,使身体素质较差的学生也能在运动中体验到成功,如我在单足跳的练习中,可允许学生换一次脚,这样就使学生尝到了成功的滋味,有了很大的成就感。对待学生方面,既要求严格注重素质的培养,提高他们的自信心方面,还多给予鼓励和表扬,坚定他们克服困难决心,也培养他们吃苦耐劳,顽强拼搏的体育精神。
一、在上课方面:
1、按《体育课程标准》和学生实际情况,制定学年体育教学工作计划,学期体育教学工作计划,单元教学计划,备好课,写好教材,做到课前布置和检查场地器材。
2、准备部分和整理部分,以及每个教学环节前后,都要求学生做准备或放松活动练习。
3、每一堂课教材合理安排,使学生得到全面的身体锻炼,发展学生各方面的素质。
4、讲解动作要领和保护方法,突出重点、难点,示范动作正确,每堂课分组练习,既有秩序,又有队形。
5、教材由易到难,由简到繁。循序渐进,新旧难易程度和不同性质的教材,搭配好,备课之间的教材衔接好,每次课的教材注意多样化,使学生的身体得到较全面的锻炼。
6、注意每堂课运动量曲线的预计,防止身体过渡疲劳。
7、积极虚心请教有经验的领导和老师,使自己在理论和实践相结合,钻研教学大纲,努力地培养体育尖子,辅导差生,提高学生整体素质。
8、同事的理解、信任、支持和帮助,是体育教学工作的最强劲动力,也是出色完成教学工作取得成绩的基础。保亭中学体育科组的领导、同事,在教学、生活中给予每位科组成员以极大地帮助和支持,共同进步,让每位成员轻松愉快的工作,取得应有的成绩。
(转载自本网
二、训练工作
本学期体育课组领导给予我极大地信任,组织坚持业余篮球训练,制定详细的训练计划,带领学生科学系统的进行训练。在训练过程中我努力做好学生和家长的工作,使家长能够让学生训练,使学生能够安心训练。训练中我注意学法指导的有效性,创设有趣轻松的教与训的科学组合,激发学生的学习兴趣,使学生理解和明确自己要达到的训练目标和训练内容。让学生在训练过程不断获得愉快与成功的体验并获得知识、技能和能力发展,最终达成训练的阶段目标。(转载自本网http://www.xiexiebang.com,请保留此标记。)
总之,在这么多年的体育教学中,使我深深体会到,要当一名体育教师并不难,但较出色上好每一堂课,完成每一项体育训练,培养更多的体育优生就很艰难了。首先,我特别重视人体生理机能变化规律在教学过程中的运用。运用这个规律可以减少伤害事故的发生,使学生科学的锻炼身体并健康的成长。在教学过程中培养学生科学锻炼身体的方法。其次,我在教学过程中特别重视人的认知规律的培养。这样,可以使学生尽快的学好技术,形成技能,使体育教师真正实现精讲多练,为体育教学研究科学的教学方法和组织方法奠定基础。最后,我在教学中特别重视学生的思想教育,利用体育教材的特点结合具体内容,向学生进行思想教育。培养学生的自觉性、组织性、纪律性、集体荣誉感、不怕苦、不怕累、勇敢顽强的精神等。这三点的有机结合会使体育教学工作起到事半功倍的作用。因此,在以后的日子里,我除了提高自己的专业水平之外,还会以一颗强烈的事业心、责任心和自信心,对待我的每一节课。
大弯中学体育体育组
2014-6-16
第四篇:双转臂液压拉弯机移动计划
双转臂液压拉弯机移动计划
一.该主机重量:14.1T,工作台大板4T左右,油泵箱体3-4T
二.移动方位:从工程机械车间移动到九龙辊压车间西侧,朝向与之前一致
三.位置准备:清理九龙辊压车间西侧偏北15mX8m左右现场
四.参与人员:现场指挥,机修,电工,以及涉及起吊运输等协助人员
五.移动方案:
第一步:确定位置。清空15mX8m现场后,联系外面人员开8只地脚孔(具体尺寸依图施工);同时安排车床加工或购买8只M24X500弯60 T型地脚螺丝。需时间:1-2天。第二步:该拉弯机如需要去除2-3m中部直梁,必须同时去除2-3m6根x2油管,同时尾部支柱及接头必须同时焊接完好,平衡稳定。再装上油管。需时间: 2-3天。第三步:准备拆管拆电。拆管前严格各油管用标签对应标记,然后通电合上双臂,停电并泄压。拆除所有连接液压主箱的油管,拆除连接拉弯机电线电缆并详细记录标识,再拆除重4T左右工作台面及两边的大拉缸总成。需时间: 2-3天。
第四步:准备移机。(移动前检查预埋地洞是否完成及地脚螺丝准备就绪)开始联系卡车和吊车(必须能够安全吊起和移动主体?)移动拉弯机。到位后将准备好的8根地脚螺丝安装主机上,随主体移到位放入之前准备好的地脚孔。另厂叉车完成油泵箱、电器箱及工作台总成到位。时间:需 1天左右。
第五步:按照记录标签连接好各个油管及电器电缆线路部分,检查确保正常无误后,通电试机,将双臂展开,方便地脚混凝土预埋。需时间: 2-3 天。
第六步:联系浇灌混凝土固定机脚,等地面混凝土彻底收干牢固,再次检查所有油路,电器及自动控制部分一切正常后,方可投入正常生产。需时间:1-2 天。
六.说明:关于第二步去除部分直梁,本人认为不可取!因为移动前是合上双臂的,吊车
移动到位待安装时,机器必须张开双臂,方好安装地脚螺丝(如之前确已按照去除位置打好预埋洞),但是此时电路、油路必须接好、开机、双臂展开。。其他拉弯角度、机器平稳度。
七.以上计划安排只是初步制定,仅供参考。{另附拉弯机及地角位置简图1份}。电工:陈鑫 2013-6-10
第五篇:机工作总结
9号机大修工作总结
工作负责人:葛忠续
大修工期:
计划工作时间:2009年5月27日——2009年6月10日。实际工作时间:2009年5月27日——2009年6月02日。非标项目:无
标准项目:
1.发电机试验:
定子绝缘电阻及吸收比试验,标准:绝缘电阻值自行规定,吸收比大于1.3。
定子直流耐压试验,并测量泄漏电流,标准:2.0Un试验电压下分段加压各相泄漏电流差别不大于最小值的100%最大泄漏电流20μA以下相间差不比较。
转子绕组的绝缘电阻,标准:不小于0.5MΩ。
2.主变压器试验:
主变直流电阻的测量各绕组电阻,标准:值相互间差别不应大于三相平均值的2%。
主变绝缘电阻试验,标准:绝缘电阻自行规定。
主变绕组泄漏电流测量,标准:高压侧加压40kV低压侧加压10kV泄漏电流自行规定。
主变本体介损,标准:20℃介损小于0.8%。
主变套管介损,标准:不应大于0.5%。
7108电流互感器介损,标准:主绝缘介损不应大于0.8%。
1号厂高变直流电阻的测量各绕组电阻值,标准:相互间差别不应大于三相平均值的2%。
1号厂高变绝缘电阻试验绝缘电阻,标准:自行规定。
1号厂高变绕组泄漏电流测量,标准:高压侧加压10kV低压侧加压10kV泄漏电流自行规定。
1号厂高变本体介损,标准:20℃介损小于1.5%。
3.辅助设备试验:
3.1励磁变试验:
3.1.1直流电阻的测量各绕组电阻值,标准:相互间差别不应大于三相平均值的2%。
3.1.2励磁变绝缘电阻试验,标准:绝缘电阻自行规定。
3.2电压互感器试验,标准:绝缘电阻直流电阻自行规定。
3.3给水泵、复水泵试验:
3.3.1定子直流电阻的测量。要求:各相绕组直流电阻值的相互差别不应超过最小值的2%;中性点未引出者,可测量线间电阻,其相互差别不应超过1%。结论:合格。
3.3.2定子绝缘电阻试验。要求:额定电压3000V及以上者,定子绕组在接近运行温度时的绝缘电阻值不应低于UnMΩ(取Un的千伏数),即绝缘电阻不低于6MΩ。结论:合格。
3.3.3交联电缆绝缘电阻的测量。要求:绝缘电阻不低于500MΩ。结论:合格。
3.3.4开关绝缘电阻的测量。要求:大于1000MΩ。结论:合格。
3.3.5开关交流耐压试验。要求:在分、合闸状态下分别进行,试验
电压值按相间对地加压28kV、断口加压38kV各1分钟无异常。结论:合格。
避雷器试验。要求:U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于±5%,0.75U1mA下的泄漏电流不应大于50μA。结论:合格。
结论:大修过程中对发电机、主变及其辅助设备进行了绝缘预防性试验,试验良好,未发现问题,试验项目全部合格。
高压班
2009.6.8