输煤、除灰事故防范措施

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第一篇:输煤、除灰事故防范措施

输煤、除灰事故预防措施

一、防止斗轮机发生事故安全措施

1、各班组要加强对本班人员进行全面的安全教育,提高岗位责任心,将班组如何杜绝斗轮机在运行中发生各类不安全事故的防范措施报发电部。

2、各班组要加大对斗轮机司机操作培训力度,对尚未达到熟练操作水平的司机,应有专人监护;对视力差以及工作责任心不强的值班员,不得安排在斗轮机司机岗位。

3、斗轮机启动前的检查应严格按运行规程规定执行,特别对起保护作用的各种限位、保护装臵作详细检查,确保其灵活可靠。

4、取煤高度和防护栏杆平齐时,在斗轮接近轨道边缘时,严禁使用高速回转悬臂;在堆、取料作业中,悬臂皮带和轨道的夹角必须在规定范围内,以防止斗轮撞击栏杆、喷头等煤场设备,防止扭断电缆或引发火灾、撞击尾车等事故发生。

5、夜间斗轮机作业时,必须开启照明,以保证足够亮度。

6、取煤高度严禁超过0.5米,防止斗轮驱动机构和煤场相撞发生设备损坏事故。

7、取煤行走距离严禁超过0.5米,防止悬臂皮带改向滚筒和煤堆相蹭损坏悬臂皮带。

8、取煤过程中,及时对尾车的运行情况进行监视,防止尾车在运行中脱构后皮带带走尾车发生撞坏设备或其它设施。

9、运行中严格监视斗轮导料槽的落煤情况,防止发生斗轮导料槽堵塞发生皮带撕裂及其它事故。

10、运行中有“四大块”时应立即停机,做好安全措施(按下急停操作按钮、拉开悬臂皮带拉线开关)后,取下大块。

11、调车时悬臂与轨道夹角应小于300时,在悬臂与轨道夹角大于300时,严禁使用高速挡调车,以防脱轨和翻车事故。

12、取煤结束后,应将悬臂平稳放在煤堆上,严禁悬放在地面皮带机上方或大臂悬空,防止液压缸故障卸压造成设备损坏事故。

13、严禁运煤车辆、装载机、推煤机与斗轮机在同一煤场作业。

14、斗轮机需堆料作业变换尾车时,监护人应在3人以上,且运行 班长必须在场。

15、为保证煤堆的平整,各班取煤应逐层取完,新开煤层斗轮机应在后限位处,严禁随意开煤层。

16、司机在操作过程中,如遇到威胁人身和设备不安全现象时,应立即按“急停按钮”停机。

17、斗轮机轨道外侧严禁积煤,运行前应认真检查电缆卷筒的工作状况,是否收放自如;运行中应注意电缆卷筒的转动情况,防止因卷筒卡涩拉坏斗轮机电缆或斗轮行走轮压断电缆引发火灾或其它事故。

18、斗轮机在大车行走到前后限位时要特别注意,防止限位开关失灵造成电缆拉坏以及斗轮机大车撞到其它设备或设施上造成相关设备损坏,严禁调车至前、后限位时使用高速档。

19、悬臂皮带机头部下方严禁积煤、积粉,防止损坏皮带或引发火灾。20、工作中严禁在斗轮机上吸烟,防止操作室和油系统发生火灾。

21、机上所有油系统发生渗、漏油现象,及时联系维修部门消缺并进行油污清理。

22、运行结束后,司机离开时,必须切断主要机构电源,尤其是油加热器电源,以防发生火灾。

23、各班组凡是进行斗轮机司机等重要岗位的调整时,必须报部门,并经考核合格后方可上岗。

24、各班长在当班期间必须对本班人员的安全状态、安全技能、精神状态全面掌握,在人员安排上,必须合理,确保安全。

25、工作中应严格执行斗轮机防风、防火的各项安全措施。

二、防止皮带撕裂事故措施

1、设备启动前,各巡检员应严格按照运行规程对设备进行检查,确认无异常情况后,方可通知程控值班员启动设备。

2、设备启动前,应重点检查清扫器、刮煤器、是否有变形,头部护罩内是否卡有杂物,刮水器、犁煤器的主副犁头是否平滑无毛刺,导料槽钢板卡子及固定角钢是否松动、密封皮子固定卡与皮带之间的距离在5cm以上,驱动及各改向滚筒内是否有硬件及杂物,各回路皮带(尤其是空段清扫器以后)是否有杂物,各托辊是否有串轴及防尘盖脱落现象,导料槽和落煤管内是否卡有杂物,发现异常应及时汇报班长联系处理。

3、设备运行中,值班员应密切监视设备运行状况、煤流情况以及在运行中因设备振动易掉落的部件,清扫器工作情况,盘、带式除铁器吸起铁件情况,头尾部滚筒有无硬物,发现有撕裂皮带可能的情况发生时,立即拉事故拉线停机。

4、运行中,严禁设备超负荷运行,发现皮带上有异常物件及“四大块”时,应及时和程控值班员联系,紧急情况下,应立即拉事故拉线停机。

5、程控值班员在接到巡检员异常情况汇报时,应密切监视相关岗位设备运行状况,同时提醒其他相关岗位值班员注意;发现异常时应立即停机。

6、严禁当班期间溜岗串岗、私自离开所监护的设备或做与工作无关的任何事情。

7、斗轮机司机操作中除严格执行操作安全措施外,也应严格执行防止皮带撕裂的相关安全措施。

8、皮带启动后,程控值班员(副值)要密切注意煤流走向是否正确,煤源设备给煤后,应及时切换监视器画面一直到煤仓间,防止落煤管堵塞。

9、程控主副值班员运行中要密切注意各设备电流的变化在正常范围内,发现有异常情况立即和就地值班员联系询问,紧急情况下应立即停止设备运行。

10、各班应按规定对皮带撕裂保护装臵进行实验,发现问题及时登录缺陷并联系检修处理。

11、各班组应定期对落煤管中所焊调偏用钢板进行检查,发现皮带突然跑偏或其它异常情况,应立即停机检查,防止钢板掉落划伤或撕裂皮带。

12、对存在严重缺陷的设备(皮带已有严重磨损和划伤的)应加强监护。

13、皮带机附近的积煤应及时清理,积煤不得触及皮带和滚筒。

三、防止运行人员人身及触电伤亡事故安全措施

1、运行人员各项操作应严格执行《电业安全工作规程》和《灰、煤运行规程》,严禁违反规程操作。

2、上班前八小时严禁喝酒;当班期间精神萎靡不振的不得进入生产现场。

3、任何时候严禁不经通行桥跨越皮带,严禁运行中将身体的任何部位伸入转动机械中。

4、在检查高速转动的设备时,应站在设备侧面,防止设备发生异常时异物甩出伤人。

5、对现场存在的任何威胁人身、设备的不安全隐患;应及时汇报班长。

6、在经过吊装孔时,应快速通过,严禁逗留,防止盖板掉落伤人。需通过现场无栏杆的吊装孔或其它孔洞时,严禁踩踏盖板,防止高空坠落。

7、运行中在进行给煤机的巡检时,应在背离给煤机击振方向的一侧,如需在击振方向一侧时,应保持一定的安全距离。

8、运行中发生因威胁设备安全停机情况时,如需清理落煤管杂物、搬下“四大块”、取出各滚筒卷入杂物时,必须和班长及程控值班员联系,在做好必要的安全措施,在有人监护的情况下后方可进行。

9、运行中发现导料槽密封皮子跑出时,应及时联系检修人员处理,严禁私自调整或用其它物件捅入。

10、清理碎煤机时,在做好各项安全措施后,必须有一人以上监护。

11、在通过带式、盘式除铁器工作区域内,要防止除铁器吸起铁件造成人身伤害,不得在除铁器工作区域内逗留,确因工作需要通过盘式除铁器工作区域时,应防止盘除移动过程中的摆幅过大和限位开关失灵造成人身伤害。

12、程控值班员在未接到巡检员可以启动的通知时,严禁启动设备,现场可以启动通知的有效时间为10分钟,在启动皮带时,确保皮带上无人工作和无其他闲杂人员,防止皮带拉人和皮带将人卷入。

13、期对系统内预起警铃进行检查,发现有故障时,应及时和维修部门联系及时消除缺陷。

14、进入系统内所有人员在听到警铃响时,必须远离皮带及其他转动机械,在确认安全无误后方可继续工作。

15、发现系统内有防护栏杆不全影响人身安全时,应及时填报缺陷并联系维修部门消除。

16、严禁在运行中清理皮带下部积煤和滚筒粘煤,在水冲洗地面时,不得将手或水管伸入转动机械中。

17、严禁隔皮带传递和抛接各种工器具和物品;

18、设备启动前,巡检员应对设备做详细检查,不得留有死角,如重锤室、皮带机头部和尾部等很少有人去的地方。

19、严禁运行人员在卸煤斗地面上指挥推煤机、装载机等煤场设备和运煤车辆,工作需要时应联系燃料部工作人员。

20、严禁与工作无关的人员进入生产现场,现场工作人员应和工作票上人数相符。

21、发现有人私自使用系统起重设备时,应立即将其清出现场。

22、运行人员和保洁人员禁止私自使用系统起重设备。

23、严格执行“两票、三制、一单”制度,严格按规定填写停送电通知单。

24、在执行操作票工作任务时,严格执行“唱票、复颂、操作”程序及监护人制度。

25、在执行停送电操作任务时,必须按操作顺序进行,严禁无监护人进行停送电操作。

26、在执行停送电操作时,操作人、监护人着装必须符合安全规定,包括穿绝缘鞋、戴线手套、穿工作服等。

27、执行停送电操作在取装保险时,严禁双手操作,严禁身体的其他部位接触控制柜和建筑物。

28、嘉顺项目部专工每月对班组的停送电操作现场检查不少于5次,嘉顺项目部经理、总工检查每月不少于3次,检查单由操作人员签字,发电部专工检查每月不少于1次,月末交发电部主任处。

29、现场所有控制柜、MCC柜以及其它带电设备,严禁无工作私自乱动。30、在检查电机及其他带电设备时,必须首先确认接地线良好;对潮湿地方的电机,应先用测电笔测试无异常后,方可检查其温度、振动情况。

四、防止输煤皮带火灾事故防范措施

1、燃料部严把入厂煤质量关,对已发生自燃的煤严禁接卸。

2、嘉顺项目部应根据发电部要求,定期翻烧存煤,防止煤场和卸煤斗内积煤因时间久而发生自燃现象。

3、生产现场内严禁吸烟。

4、发生堵煤事故时应立即停止设备运行;防止积煤过多滚筒摩擦使皮带着火。

5、对检修人员在系统内办理动火工作票时,必须做好防火安全措施。

6、现场设备发生泄露或有油污,应及时填写缺陷并联系检修人员处理。

7、对检修人员工作完毕后使用的抹布等杂务,在消缺验收时必须令其带出现场。

8、运行中发现皮带与设备固定部分摩擦时,及时联系检修处理。

9、运行中应对各托辊的转动情况仔细检查,对由于故障原因造成发热的托辊,在联系检修人员处理的同时,可适当浇水降温。

10、系统内消防设备及设施有异常时,要及时联系相关部门消除。

11、现场严禁存放易燃、易爆物品。

12、现场严禁堆放各种垃圾及杂物。

13、运行人员必须对当班期间所辖设备安全(火灾)负责,夜班下班前应对各自岗位进行全面检查,如发现有明火、暗火及发热源应及时消除。

五、防止输煤系统电气火灾措施

1、系统所有电缆槽架(内)积灰时,应及时填写缺陷并联系检修人员处理。

2、系统所有控制柜、MCC柜内积灰时,应及时填写缺陷并联系检修人员处理。

3、在使用中,发现各开关、接触器触头因接触不良发生打火现象时,应立即停止使用,联系检修人员处理。

4、发现现场电缆接头有打火现象时,应立即汇报班长,及时联系相关维修部们处理。

5、运行中应及时检查各电机的温升情况,有异常时应立即停止运行,通知检修处理。

6、严禁用铜丝、铁丝及其他不符合规定的金属代替保险丝,严禁超容量使用保险丝。

六、防止伸缩头运行中冲出轨道安全措施

1、严禁在#3皮带运行中操作伸缩装臵。

2、确因系统运行需要变换工位时,应有三人以上监护操作,发现异常应立即按“停止”按钮停机,严禁私自操作伸缩装臵。

3、启动伸缩装臵前,应认真检查行走轮在轨道上支承可靠、行走轨道是否平整无杂物、驱动轴是否有异常、行走包闸是否正常,如有异常情况应立即联系检修处理,缺陷没有消除前严禁启动伸缩装臵。

4、启动伸缩装臵前,应认真检查伸缩装臵移动拖辊组是否有卡涩、行走轮是否有脱轨现象,拖辊连接链是否完整有无卡涩,发现异常应及时联系检修处理,在未处理好之前,不得启动伸缩装臵。

5、操作伸缩装臵时,可先操作伸缩头试移动,确认“停止”按扭可靠后再进行工位变换。

6、伸缩头变换工位时托辊伸缩机构、车体及驱动装臵如有异常时,应立即停止运行,防止扭坏驱动轴或造成其它设备损坏,在没查出原因和消除故障后,严禁再次运行;

7、运行方式确定以后,伸缩装臵的动力、控制电源应在断开位臵、控制箱操作开关在断开位臵。

8、伸缩装臵进行工位变换后在没有确认车体制动可靠和锚定器没有在正常工作位臵时,严禁启动皮带机。

9、启动皮带机前必须检查伸缩头两侧锚定器必须在锚定位臵,锚定器底座牢固可靠,严禁单侧锚定或锚定销不在锚定位臵时启动设备。

10、启动皮带机前检查伸缩装臵各锚定器是否在锚定位臵,皮带机各滚筒是否转动自如,滚筒内无杂物、结构架连接牢固。

11、冬季启动#3皮带机前,应检查室外皮带及各滚筒是否冻结现象,发现异常应做好安全措施及时处理,异常未消除前,严禁启动设备。

12、在使用斗轮机应取煤均匀,煤量应按部门规定执行,严禁忽大忽小,防止煤量过大造成落煤管堵塞或伸缩装臵位移。

13、程控值班员应每隔5分钟对#3落煤管进行手动振打,防止堵煤引起伸缩装臵位移。

14、及时检查落煤管是否粘煤,如有应及时清理,防止造成堵煤引起伸缩装臵位移。

七、防止清理滚轴筛、碎煤机造成人员伤害措施

1、清理碎煤机、筛煤机时,必须按规定做好各项安全措施方可进行。

2、在清理碎煤机、筛煤机中积煤及杂物时必须做好安全措施,监护人不少于1人,以防止清理人员从机体上摔落或造成其它伤害。

3、如因工作需要进入碎煤机、筛煤机内进行清理,必须做好防止转动的各项安全措施,切断上下级相关设备电源。

4、在进行清理作业时,有必要时应使用安全带,防止清理人员从机体上部摔落。

5、严禁直接用手直接伸入机体或身体部分进入机体清理杂物。

6、发现碎煤机、筛煤机有杂物不能清出时,及时通知检修人员进行处理。

八、防止吊装孔落物造成人员伤亡措施

1、在通过上方有吊装孔的地方时,必须快速通过,严禁长时间逗留。

2、严禁私自使用系统内起重机。

3、运行班应定期对系统内所有吊装孔盖板进行检查,发现支盖不牢有掉落可能的,立即汇报嘉顺项目部处理。

4、检修人员使用吊装孔时,运行人员必须向使用者交代注意的事项,使用完毕后运行值班员要到现场进行验收,检查盖板是否牢固可靠。

5、吊装孔正在使用时,任何人员严禁在吊装孔下方行走或逗留。

九、防高空落物造成人员伤害措施

1、在通过施工区域时,必须确认安全方可通过。

2、有起重机械工作时,严禁在其下方通过。

3、系统杂物必须集中收集装袋清出,任何时候严禁将清理的垃圾杂物直接扔出。

4、进入现场必须戴安全帽。

5、严禁在无盖板吊装孔处逗留。

6、严禁在工作中抛掷工器具等物品。

十、防止MCC柜及各就地控制箱着火措施

1、严禁冲洗水溅到MCC柜及各就地控制箱。

2、现场MCC柜在使用完毕后必须将门关严。

3、运行中发现MCC柜电器设备有冒烟、打火现象时,立即停止设备运行联系维修人员处理。

4、定期对现场MCC柜内积灰进行检查,发现问题及时填写缺陷并联系维修人员处理,防止因积灰过多引起控制箱着火。

5、MCC柜内使用的保险丝,必须按规定容量进行配臵,严禁使用铁丝、铜丝或其它金属代替。

十一、防止高空坠落人身伤害措施

1、在距地面1.5米高处作业时,必须使用安全带。

2、清理煤水处理间煤泥时,地面栏杆内作业人员必须使用安全带。

3、严禁踩踏现场各吊装孔盖板。

4、因工作需要对高出地面1.5米以上设备进行检查时,必须确认爬梯及踩踏物牢固可靠,严禁从设备上或高处跳下。

十二、防止人员上下楼梯时摔伤防范措施

1、生产现场各种阶梯应保持清洁,在通过有结冰、积雪、油污的楼梯时,必须抓住扶手慢速通过。

2、所有人员在上下各转运站楼梯及斗轮机楼梯时,必须抓好扶手,严禁从楼梯上直接跳下。

3、在通过光线不足的楼梯和通道时必须使用手电。

4、严禁穿高跟鞋进入生产现场。

5、遇有楼梯及栈桥踏步结冰情况,应及时清理,防止行人通过时滑跌。

十三、防止煤仓进水及进杂物措施

1、严禁向煤仓口直接冲水。

2、严禁对皮带进行冲水。

3、运行中应按规定及时投入相应除铁设备,严禁除铁设备无故退出。

4、除铁器因故退出运行时,必须汇报部门,并及时联系维修部门处理。

5、煤仓间值班员严禁将杂物扔进煤仓中。

6、运行班人员清扫卫生的工器具如铁锹、扫把、抹布等,严禁放在皮带和设备上,因使用而损坏或已不能使用的,应及时清理出现场。

7、运行中如发现仓口有杂物时必须及时取出,运行完毕后必须将仓口杂物清理干净装袋运出。

十四、防止煤仓断煤安全措施

1、当班期间,程控值班员应和就地值班员及时核对煤仓实际煤位,防止因料位计故障发生断煤事故。

2、班长、程控值班员当班期间应随时利用MIS查看各机组磨组运行和倒磨情况,防止因磨组切换发生煤仓断煤事故。

3、严禁杂物进入煤仓,防止因给煤机下煤管堵塞造成煤仓断煤。

4、严格执行部门喷水降尘有关规定,防止煤仓蓬煤和发生影响机组负荷现象。

5、雨季、冬季及雪天,运行人员应加强煤源点和煤流中燃煤湿度、粘度、冻块的巡视检查,防止燃煤结团、结块进入煤仓。

十五、防止水淹卸煤斗措施

1、值班员人员应及时对卸煤斗上部消防水及其它水管进行检查,发现有泄漏,及时采取措施并联系维修人员处理;

2、雨天时要增加对卸煤斗上部的巡检,发现问题及时联系部门进行解决,以防雨水过大进入卸煤沟;

3、保洁班人员及部门员工在使用冲洗水管和水龙头后必须关闭,打开后没水也应即使关闭。

十六、高压电场跳闸

1、当发现电除尘器高压电场跳闸后,应立即汇报班长、值长,根据报警输出信息,及时正确判断出跳闸原因并做出处理。

2、若发现电除尘器母线失电后,应立即汇报班长、值长,联系电气人员检查原因,尽快恢复电源,同时向值长申请解列脱硫系统,以防止大量粉煤灰进入脱硫系统。

3、若判断电气方面原因引起高压电场跳闸,应立即联系相关电气人员到场,并协同电气人员共同检查处理,若有火情发生,还应及时在通知厂消防部门的同时积极救火,防止火情的扩大。

4、如电除尘器高压电场因变压器油温高或瓦斯高引起高压电场跳闸,应就地检查变压器油温的变化情况以及是否有漏油现象,同时联系检修人员检查确认,若检修人员允许,在变压器油温恢复正常后,可再投入该高压电场运行,但要密切监视油温的变化情况。

5、若判断机务方面原因引起高压电场跳闸,应立即联系相关检修人员到场检查能否立即处理,如不停炉不能处理时,应汇报值长申请尽早停炉消除缺陷。

6、当电除尘器某个高压电场跳闸后不能及时恢复运行,应根据运行状况调整其相邻电场运行电流、电压以及输灰运行方式,以防止相邻电场灰斗积灰。

7、在检查处理电除尘器高压电场跳闸事故时,应做相应好防范措施,防止出现人员触电、烫伤、烧伤、烟气中毒和高空坠落等事故的发生。

十七、高压电场二次电压低,近似于零

1、发现电除尘器高压电场二次电压在正常运行中,突然降低近似于零时,应立即停止高压电场运行。

2、联系检修人员对控制系统、供电系统、变压器、电场接地刀闸的可靠性进行检查,逐一排除。

3、如以上方面检查确认无异常后,应检查该电场灰斗内有无积灰现象,确认正常后,将该高压电场阴、阳极振打切换为手动连续振打状态,对极板、极线连续振打半小时以上后,应在电气检修人员在场的情况下,再次投入该高压电场运行,若二次电压仍然很低,汇报值长申请尽早停炉消除缺陷。

十八、电除尘器入口烟温低于120℃

1、当发现电除尘器入口烟温低于120℃,应立即汇报班长、值长,联系检查原因,申请停止高压电场运行,解列脱硫系统。

2、同时停止气力输灰系统运行,检查粉煤灰的含水量,若含水量超标,应立即联系检修人员清灰。

3、当电除尘器入口烟温恢复正常后,必须在确认灰斗内含水量超标的积灰全部清除后,方可投入高压电场运行。

十九、电除尘器内部进水

1、发现电除尘器内部进水后,应立即停止高压电场、气力输灰系统运行,汇报班长、值长。

2、当电除尘器再次启动前,应确认电除尘器已按照大修后标准进行完一系列试验且全部合格,方可再次投入运行。

3、发现下列故障,必须中止向相应的电场供电,并向班长、值长汇报: A.危及设备及人身安全时。B.高压输出回路开路。C.阻尼电阻网络严重甚至起火。

D.电压自动调节仪持续拉弧指示,调节无效。E.电场出现短路。

F.整流变压器超温报警,温度达80℃。

G.可控硅冷却风机停运,且可控硅元件严重发热,测量片温度超过规定值。H.锅炉负荷过低,除尘器入口温度低于露点温度时。I.锅炉省煤器爆破。

J.气力输灰系统故障,造成灰斗积灰时间过长。

二十、电除尘器内着火

1、检查发现电除温度明显升高,电除内温度高于120°时,应立即停止高压电场、气力输灰系统运行,汇报班长、项目部经理、专工、值长。

2、及时联系安监部、发电部专工。并密切注意灰库运行情况。

二十一、输灰用气(仪用空气)母管压力下降,可能是由于阀门(或管道)泄漏导致压缩空气泄漏或空压机突然跳闸(或出力不足)或者空气干燥器堵塞等因素引起的。

1、当出现输灰用气(仪用空气)母管压力下降,压力低于0.5MPa而高于0.4MPa时:

A、立即检查分析气压低的原因,汇报班长、值长,联系尽快恢复气源压力; B、将气力输灰系统切换为手动操作,延长三、四、五电场的输灰间隔,缩减一、二电场卸灰时间;

C、避免三个以上输灰单元同时输灰,无特殊情况,严禁吹扫管道或频繁开关阀门;

D、若短时间内压缩空气压力不能恢复,可适当降低一电场的二次电压,汇报值长申请降低机组负荷,避免灰斗内严重积灰造成高压电场跳闸;

E、压缩空气压力恢复后,手动干预卸灰时间,加大输灰密度,确认灰斗内无大量积灰后,恢复正常输灰程序。

2、当出现输灰用气(仪用空气)母管压力下降低于0.4MPa时:

A、立即检查分析气压低的原因,汇报班长、值长,联系尽快恢复气源压力; B、停止所有输灰单元,将气力输灰系统切换为手动操作,根据压缩空气母管压力情况,尽可能将各输灰母管吹扫干净;

C、若短时间内压缩空气压力不能恢复,可适当依次降低一、二、三电场的二次电压,汇报值长申请降低机组负荷,以延长因灰斗内严重积灰造成高压电场跳闸的时间;

D、压缩空气压力恢复后,手动干预装灰时间,加大输灰密度,确认灰斗内无大量积灰后,恢复正常输灰程序。

二十二、输灰系统进水,一般是由于锅炉省煤器大量泄漏,导致含水粉煤灰进入输灰系统。

1、发现输灰系统进水后,应立即停止输灰系统运行,避免含水粉煤灰进入输灰母管、灰库,汇报班长、值长,联系检修处理。

二十三、由于粉煤灰含油或含水量大造成输灰管道堵塞,一般是由于锅炉启动初期,在多个油枪投入的情况下,过早投入电除尘,造成油灰进入输灰系统,或除尘器入口烟温低于120℃,除尘器内部结露,或者除尘器本体漏雨严重,造成粉煤灰含水量大。

1、发现由于粉煤灰含油或含水量大造成输灰管道堵塞,应立即停止输灰系统运行,避免含油、水粉煤灰进入输灰母管、灰库,汇报班长、值长,联系检修处理。

二十四、大块异物进入输灰系统,可能是除尘器(或烟道)内的部件脱落或检修人员遗留在烟气、除尘系统内的杂物等因素引起的。

1、当发现有大块异物进入输灰系统支管后,立即停止该单元运行,防止异物进入输灰母管,并且将输灰母管吹扫干净,判断异物存在的位臵,汇报班长、值长,联系检修处理;

2、若异物进入输灰母管,应立即停止该输灰母管运行,联系检修处理,以防止异物进入灰库内。

二十五、输灰管道爆破造成大量干灰外泄,一般时由于安装或管道质量不合格,或者由于长时间运行,输灰管道磨损严重等因素引起的。

1、发现输灰管道爆破后,应将输灰管道内积灰吹扫干净后,停止该单元(或母管)运行,汇报班长、值长,联系检修处理。

二十六、灰库内部气压过高,引起输灰管道堵管,一般是由于灰库上的袋式除尘器运行不良,滤袋上积灰过多掉不下来,同时库顶真空释放阀未动作而造成的。

1、发现由于灰库内部气压过高,引起输灰管道堵管,应停止输灰系统运行,汇报班长、值长,联系灰库值班员切换灰库;

2、联系检修人员,对灰库顶部布袋除尘器、库顶真空释放阀进行检查处理。二

十七、灰库着火 一般是由于锅炉等离子点火初期,未燃烧的煤粉随飞灰带入灰库且等离子点火需要的是高挥发份的燃煤,灰中含有大量高挥发份燃煤进入灰库中燃烧。

1、发现灰库内温度明显升高时,及时将灰卸入湿式双轴搅拌机,并及时投入双轴搅拌机进水,搅拌后排出灰库。

2、及时停止灰库气化风机、停止库顶布袋除尘器运行,防止煤粉着火后损坏布袋除尘器、气化槽。

第二篇:运营部输煤除灰专业工作总结

运营部输煤除灰专业工作总结

一、总体情况

运营部输煤专业全年以来总体安全生产情况良好,未发生不安全事件,培训工作正常开展,除灰专业发生1月6日断链不安全事件1次。输煤专业发生11月6日5号皮带卷曲异常一次两个专业完成2个应急演练修编,完成1次事故违章模拟分析。

二、全年主要工作完成情况

1.安全情况。

1月6日输煤除灰二班出现2号炉捞渣机断链发现不及时二类障碍一次,其余整体工作平稳。

11月6日输煤二班发生滚轴筛落煤管堵煤处理不当,皮带卷曲记异常一次,12月24日铁锹掉进原煤仓,停磨机异常一次,其余整体工作平稳。

2.培训或取证。班组每月进行技术培训3次,专业每月进行集中讲课2次。

3.专业制度、技术规范的修编工作。

序号

名称

输煤专业

规程

修编完成95%

系统图

90%

操作票

1868

运行措施

9份

应急预案

已完成1份

4.生产完成情况

全年完成入厂煤接卸158万吨,入炉煤163.18万吨、存煤46.19万吨,安全高效的完成了上煤存煤任务。

全年1-10月分选细灰8.83万吨。

利用数据表格,规范了输煤除灰指标统计,便于每月煤量灰量电量水量设备运行时间的计算。

5.生产指标情况分析

全年输煤电耗422.29万kw/h,厂用电率0.13%。年平均上煤负荷401t/h。斗轮机取煤负荷342.66t/h,斗轮机堆煤负荷446t/h,叶轮给煤机给煤负荷434t/h。

6.科技创新完成情况

7月到12月,共计提交创新成果7项,共获得5个奖项,其中公司A级成果2项,公司B级成果2项,企业B级成果1项。

撰写发表科技论文2篇。

四、存在的主要问题

1.安全问题不容忽视,随着运行两年来设备的劣化,缺陷增多,输煤除灰安全风险增加,加大全员安全教育仍是重中之重。1月6日因巡检不到位未发现捞渣机断链,4月多次出现磨煤机进异物铁件、滚轴筛筛片磨损、10月1号机预涂灰事故放灰门未关闭严大量冒灰,2号炉停机立即停止喷吹等(前边进行了空预器在线冲洗,容易糊袋),11月6日堵煤处理造成皮带卷曲,12月19日3号皮带撕裂,12月24日清理原煤仓仓口铁锨掉入煤仓隐瞒不报,系统多次发生堵煤。捞渣机8月出现多次掉轨情况,安全形势严峻,人员处理异常问题能力不足。灰场管理环保压力大。

2.培训工作还是以理论联系实际培训为主,加大现场实操学习力度,理论应用于实际的情况较少。现场巡检、斗轮机司机、班长均对设备异常工况、缺陷发现不及时,管理不到位。个别班长学习能力极其差,不带头学习,规程和常识性知识欠缺,学习自觉性没有。

3.管理制度、技术规范、标准编制后督促执行不够,部分班组长期无视现场缺陷,对备用的设备缺陷无动于衷,导致处理时造成设备事件扩大。灰库湿排机气动门漏气,斗轮机打滑开关等故障长时间隐瞒不报,甚至弄虚作假。

4.输煤除灰环保设施压力巨大,管理难度大,班组长认识不到环保的重要性,除尘器干雾抑尘上缺陷不够及时,灰库放灰冒灰缺陷不及时上缺陷,私下联系处理,对环保设备管理不到位。

5.指标管理、入炉煤煤样管理还存在漏洞,存在廉政风险。

6.输煤运行与采制样、煤管融合存在难度,输煤专业5个运行班长班组管理能力不足,无法有效履行班长职责,需进行强化培训。

五、2021年重点工作

1.安全方面:继续强化全员安全培训,做好外包人员管理,认真组织全员学习上级和我厂安监部下发的各类安全学习文件,重点学习事故案例汇编输煤部分,使全员高度重视安全工作,针对我厂目前的现场安全条件,做针对性的安全学习。

2.培训方面:继续完成规程修编和技术措施的修订,指导输煤班组做好日常生产

3.加强指标管理,对入炉煤样,煤电耗做好分析,制定措施对标管理。

4.加强现场管理,对输煤及燃料系统,要结合输煤系统着火事故案例进行火灾隐患排查,出制度规定督促落实班组做好日常设备积煤积粉清理,确保输煤系统现场安全文明。

5.抓好设备缺陷管理,对不及时填写缺陷进行严肃追责考核,进行落实。

6.抓牢思政宣传,将每月稿件外宣任务细化下发,做好分解计划,每月完成外宣稿件一篇。

输煤专业

2021年1月3日

第三篇:除灰脱硫输煤D级检修修工作总结

2D检修总结评价

-------除灰脱硫输煤专业

1、设备检修总体情况;

2012年8月6日—8月14日进行#2机组D级检修,在本次D级检修中除灰脱硫主要进行的工作如下:

1.1 #2电除尘内部检查:2B14、2A15、2B15电场阴极振打上层轴套脱落和移位,振打轴套磨损,经过处理复位加固,阴极振打大小针轮啮合良好,振打效果良好。进行阴阳极振打传动机构检查:发现2B11阴极振打瓷轴脱落,振打电机不能带动阴极振打轴,通过调整连接轴套固定瓷轴恢复正常。

1.2 处理#2脱硝系统氨气管道堵塞。清理氨气管道,保证脱硝系统所需氨气投入量,解决运行中氨气供给量不足现象,保证脱硝效率和符合国家NOX排放要求。

1.3 脱硫系统#2B浆液循环泵机封漏浆、吸收塔内部氧化风管开焊和支管掉落、吸收塔内部漏点处理并重新做防腐,处理氧化风机多处漏油缺陷,洗涤水管多处漏水并进行了补焊。保证了脱硫系统正常运行,SO2排放量为67 mg/ Nm3左右,脱硫效率达98 %以上。

1.4 #2除渣系统的检查维护,主要解决碎渣机减速机漏油,保证设备的良好投入率。

1.5 输煤专业本次检修项目共三个项目:汽车煤采样机采样头减速机更换;#1皮带除铁器安装调偏托辊;更换煤泥水处理室清水泵内漏阀门

2、在检修工作中发现的问题及原因: 2.1通过检修#2电除尘的轴套脱落移位,原因:安装固定不到位、飞灰磨损等,需要在每次检修时注意内部各部件的止退焊处理。

2.2 脱硝氨气管道堵塞,管道内沉积锈渣,分析原因需更换不锈钢管道解决流量不足问题。

2.3 脱硫设备的磨损一定程度与除尘效率有关,设备受灰尘颗粒磨损严重,保证了脱硫系统安全运行得前提是保证电除尘效率,所以必须重视除尘效果。

2.4 脱硫系统中长期的酸性环境,氧化风管的掉落和支撑梁的腐蚀现象较严重,是每次检修重点,所以要求防腐工作必须到位。

2.5、汽车煤采样机采样头减速机有漏油现象,其原因是在运行中被汽车带走,导致采样头螺旋轴、螺旋筒和减速机拔开,导致减速机漏油;#1皮带除铁器调偏托辊安装;煤泥水处理室清水泵出口内漏阀门更换。该处多为蝶阀,因质量问题,数次开关后阀门内漏。利用此次D修进行了更换。针对汽车煤采样机一次皮带连续出问题进行了改造:将落煤管内衬皮子,形成导流,避免煤块蹦至返程皮带上;在皮带的回程加装清扫器,即便是有煤块蹦至回程皮带上,由于清扫器的作用,使其也不影响皮带运行。

3、修后评价;

3.1 各个电场阴阳极板级线间距在规定范围内,电除尘电场正常投入,升压正常,有效保证电除尘升压收尘效果,提高电除尘除尘效率,保证烟气出口含尘浓度达到设计值:<100mg/ Nm3,保证效率:≥99.81%。3.2 振打机构完整有效投入,振打效果良好。对输灰系统漏点进行彻底处理,保证设备运行中不扬尘污染。达到检修目的,完成检修任务。3.3完善检修文件包,细化内容,根据文件包中的工作内容提前做出相应的准备工作,提高工作效率;

3.4 此次D级检修输煤专业因碎煤机筛板没有按时到货,因输煤专业为公共系统,故该项目移至#1机检修时完成。煤泥水处理室阀门更换后关闭严密、效果良好。汽车煤采样机更换皮带(该皮带采用硫化接头),通过改造落煤管及一次皮带增设清扫器,通过改造,彻底解决了汽车煤采样机运行中出现的卡煤、皮带断裂等现象。保证了采样机的运行。

4、以后检修中应该注意的事项及对该次检修的认识;

该次检修,是根据公司安排进行的D检修,项目有自己承担。输煤专业作为公共系统,由于条件所限,有好多的设备不能退出运行参与等级检修,加上人员少、时间段限制,造成悬臂皮带更换工作未能进行,推迟到1A检修工作进行。输煤专业作为公共系统可以进行分时段的检修,工作要相对集中,不能把面铺的太大。所有展开的工作短时间内要能恢复。

第四篇:燃料输煤系统事故案例

燃料输煤系统事故案例

汇 编

二0一一年一月

目 录

一、翻车机............................................................................................................................................2

(一)翻车机机车掉道事故........................................................................................................2

(二)翻车机控缆刮断事故........................................................................................................3

(三)翻车机过翻造成车皮脱线、本体齿轮脱齿事故.............................................................3

二、斗轮机............................................................................................................................................5

(一)运行、检修严重违章 设备试运摔死一人.....................................................................5

(二)斗轮机油管压力表管接头松动严重刺油.........................................................................5

(三)斗轮机悬臂卷皮带............................................................................................................6

(四)斗轮机悬臂皮带划伤........................................................................................................7

三、带式输送机及其它设备................................................................................................................7

(一)某厂C8A带式输送机电动机误启动事件.........................................................................7

(二)某电厂 C0A 皮带撕裂事故..............................................................................................8

(三)锁气器底板脱落事件........................................................................................................8

(四)皮带机停电不检查事件.....................................................................................................9

(五)某厂输煤皮带撕裂事故...................................................................................................10

(六)某厂输煤栈桥烧塌特大火灾事故...................................................................................10

(七)某厂碎煤机检修时人身轻伤事故....................................................................................11

(八)某厂电气设备检修中擅自扩大工作范围事件...............................................................12

(九)临时措施不可靠 高处坠落把命丧...............................................................................13(一零)清理积煤不慎 造成机械伤亡...................................................................................13(一一)擅自进煤斗 煤塌致人亡...........................................................................................14(一二)输煤皮带火灾事故.......................................................................................................15(一三)碎煤机动力开关在试验位启动上煤系统未遂事件...................................................16(一四)某电厂 C11B 皮带烧断事件.......................................................................................16(一五)某电厂 C7A/B 尾部导料槽内导流板粘煤着火事件...................................................17

一、翻车机

(一)翻车机机车掉道事故 1.【事故经过】

2006年12月22日00:50分,某公司铁路专用线二道进车。翻车机司机在1:00 接班时对B路系统进行试转。2:20三道翻卸完毕,2:35启动1B带式输送机、B侧给煤机,准备翻卸二道煤车。再次试转设备,期间动作压板2~3次。

2:45,第一节车皮在倾翻返回中,出现压车梁卸压,在车体接近160°停车,车厢脱离轨道约 1.5 米,北高南低、与地面呈190°被压车梁和靠板支撑悬于半空。

联系铁路将二道剩余车皮牵引至三道,开始着手进行机车复位及检修维护方案制订实施。使用 4 台5吨导链、1台10吨导链,分别悬挂于翻车机轨道两侧的平台横梁,使用自制的吊钩钩住车厢敞口外边,收紧导链,将车厢吊离支撑部位。

使用铅丝捆扎车轮组,就地手动操作翻车机返回,于2004年12月22日晚 22:00完成翻转,但四组车轮只有一组完全落于钢轨上,其余三组均落在翻车机平台上。

12月23日早,开始恢复车厢,使用天车将车厢抬起,安装车轮组,于23日20:00将车厢送至轻车线放置。

恢复被撞坏的液压接头,检查液压油泵及入口滤清器,更换受损的油泵电机,消除检修痕迹于25日12:00,完成系统的调试,投入备用。2.【事故原因】

(1)天气寒冷,造成液压系统的执行机构和油管路的油液粘度增加,引起油缸控压单向阀的弹簧复位不及时,造成油缸卸压,无法保证正常的工作压力,导致车皮在倾翻后掉轨。(2)在开始翻卸准备时,液压系统动作不充分,致使部分管道残留低温高黏度的油液。(3)在程序中,压力继电器信号反馈5.5s 后即开始倾翻,由于油液黏度增大,油缸的动作速度减缓,导致开始倾翻时,系统末端的油缸未收缩到位,造成压板对于火 车车体的压紧力不足。(4)厂家的设备说明中,提到“如果天气寒冷,油温低于10℃时,因油的粘温性,各运转部位不灵活,润滑条件差,因此要注意不能马上投入运行,应当起动先转10秒,停10秒,然后运转20秒,停20秒,反复进行,直至泵内各部件充分润滑再连续运转。”但未定量进行说明,使得值班员在实际操作中缺乏明确的依存。

3.【措施及教训】

措施:

(1)在翻车机系统安装过程中,一定要把液压系统全面彻底的进行清理。(2)修改程序,将压力继电器信号反馈5.5s 延长至10s。

(3)增加较冷环境下,翻车机液压系统操作的要求。要求提前半小时开始设备的试转,待整车检验无异常后,重点进行液压系统的操作,次数不少于10次。

(4)针对首节车的翻卸,待靠板到位后,频繁动作压车梁,待压车梁动作协调、顺畅后开始倾翻。(5)考虑在翻车机压车系统末端增加压力检测装置。(6)为液压系统管路增加电伴热。教训:

(1)对特殊天气对液压系统的影响,考虑不足。

(2)控制程序的细节问题,对于特殊工况的影响,掌握不全面。(3)翻车机掉道后的应急预案准备不够充分,延误抢修时间。

(二)翻车机控缆刮断事故

1.【事故经过】

2006年8月19日上午 9:25程启带式输送机、给煤机存煤,流程正常,除铁器运行正常,用A斗轮机往1号煤场存煤。9:40分左右B翻车机正在翻卸煤车,突然没有重车信号,经检查发现B翻车机控缆挂断3根,于是停车处理。

2.【事故原因】

(1)翻车机控缆安装位置不合理,控缆太长没有很好固定。(2)定期检查出现疏漏,未及时发现电缆捆扎已松动。

(3)松动的电缆在翻车机翻转过程中,脱出电缆槽合,被端环附着支架划伤。

3.【措施及教训】 措施:

(1)每周检查电缆捆扎,发现松动及时恢复。(2)每月检查电缆是否有缺陷。

教训:

(1)对于随设备运动的电缆,滑线等,要定期对不同工况的电缆状态进行检查,防止由于状态位置变化造成的线路故障。

(2)露天布置的电缆,要定期检查电缆外壳的状态,检查是否有龟裂,脱落和变形。

(三)翻车机过翻造成车皮脱线、本体齿轮脱齿事故

1.【事故经过】

2004年04月23日00时45分,某厂输煤调度安排#2翻车机作业。

01时15分,当班组长郑某开始组织人员卸车。当第一节重车进入#2翻车机平台后,摘钩员李某、摘钩员王某、翻车机操作员丁某检查设备正常后,丁某按正常操作程序启动#2翻车机进行翻车作业。当#2翻车机翻过15°至145°之间过程中,#2光电开关信号熄灭(可能是由于粉尘大造成),致使#2翻车机自动停止运行。

当#2光电开关信号亮后,翻车机操作员丁某重新启动#2翻车机进行翻车作业,翻车机在翻转过程中,忽然听到较大声响,立即停止翻车机运行。此时,#2翻车机165°灯在亮的状态;175°灯未亮,过翻报警信号灯未亮。摘钩员王某听到较大声响,发现车皮已经脱线,立即将急停开关扳至“急停”位置。

就地检查:车皮脱线、翻车机本体过翻、齿轮脱齿,车皮过翻达到200°左右。04月25日18时,将翻车机本体复位、车皮拖出翻车机平台。04月26日16时,做相关试验,一切正常。04月27日 17时,#2翻车机恢复备用。2.【事故原因】 直接原因分析:

(1)#2翻车机翻卸165°时,主令控制器动作,动作指示灯亮,但翻车机没有自动停止运行,抱闸装置未能起作用,控制回路失效,造成翻车机继续运行。

(2)当翻至175°时,主令控制器未动作,动作指示灯未亮,该保护失效,造成翻车机继续运行。(3)机械越位止挡装置失去作用,造成齿轮与齿圈脱开。(4)就地人员未能及时发现过翻现象,没有及时按下“急停”。

(5)翻车机操作员发现翻卸到165°继续翻卸时,也未能及时按“急停”开关,造成翻车机继续运行。

根本原因分析

(1)翻车机翻到165°电气控制回路不能正常动作,到175°保护也失效、由于翻转过程中惯性过大,造成机械限位装置未能完全起到保护作用。

(2)翻车机在翻卸到15°至145°之间过程中,由于#2光电开关信号熄灭(可能是由于粉尘大造成),致使#2翻车机自动停止运行,但翻车机操作员未能与就地人员确认是否有异常情况导致翻车机自动停运时,而待#2光电开关信号灯亮起后,就继续启动翻车机再次运行。当翻车机运行到165°到位指示灯亮起状态后,对翻车机继续运行没有及时采取急停措施,而翻到175°时及过翻报警信号灯均未亮时,也未能采取急停措施,只是听到响声后才按下“急停” 开关。

3.【措施及教训】 暴露问题:

(1)运行人员的事故分析、判断、处理能力不够。(2)运行人员执行操作规程不认真。

(3)检修单位未能对极限保护装置定期检查、试验和确认。

责任分析:

(1)燃检分公司是设备的维护单位,对极限保护装置未能定期检查、试验和确认,导致事故发生,对此次事故负有主要责任。

(2)燃运分公司值班人员,责任心不强,对事故分析、判断和处理能力较差,造成事故扩大,对此次事故负有次要责任。

(3)设备部点检人员对设备定期检查试验督促不利。防范/整改措施:

(1)检修、运行共同对翻车机设备进行全面检查,定期进行电气回路的相关联锁试验。(2)检修单位对主令控制箱加以改造并上锁,使主令控制箱能防水、且避免无关人员乱动主令控 制器。

(3)增加一级电气主开关的闭锁保护装置,直接切断翻车机过翻175°时的电源。(4)机械止挡限位从190°移至180°位置,减小过翻产生的惯性。(5)及时投入除尘器或水喷淋装置,保证检测信号的准确性。

(6)加强对运行人员的技术培训工作,提高对紧急事件的事故处理能力,严格执行规程,根据目前运行状况,制订临时控制措施。

(7)设备部点检人员应加强对设备维护检查的督促。

二、斗轮机

(一)运行、检修严重违章 设备试运摔死一人

1.【事故经过】

(1)某厂输煤运行和维护工作分别由两个部门承担,事故前,斗轮机发生故障,维护项目部办理工作票进行检修。检修中擅自增加一名工作班成员(死者),未履行手续。

(2)3月9日上午,斗轮机检修完毕,检修人员未按规定押回工作票,只是和运行人员口头联系试运斗轮机。试运中,检修人员发现斗轮机仍有缺陷,未按规定重新履行工作票手续,只是给司机打手势要求停止斗轮机运行。斗轮机停运后,二名检修人员进入斗轮机的轮斗内处理缺陷。

(3)司机突然想起斗轮机需连续试运,没有到就地检查斗轮机是否具备启动条件,只是在司机室瞭望,便启动斗轮机。导致一名人员被旋转的斗轮带起甩到倒流板的篦子上死亡,另一名人员从斗轮上跳下来,捡了一条命。2.【事故原因】

(1)检修人员严重违章,试运设备不押票,只是和运行人员口头联系;(2)运行人员严重违章,同意检修人员不押票试运,启动设备前不认真检查;(3)检修人员严重违章,已经传动的设备再次检修,仍然不办理任何手续;(4)检修人员严重违章,工作班成员随意变更,不履行手续;(5)没有对项目部履行管理责任,运行和维护项目部管理混乱。

3.【措施及教训】

(1)检修设备试运工作由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,在不变动其它工作组安全措施时,方可试运设备;

(2)工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员应进行工作地点和工作任务、危险点分析和控制措施学习、接受安全措施交底,并在《风险预控票》上签名后,方可工作。

(二)斗轮机油管压力表管接头松动严重刺油 1.【事故经过】

2004年9月26日4:40,某厂燃运二班,卸煤沟存煤基本用完,调度张某通知当班班长李某准备用#2斗轮机2:1掺配#1斗轮机上煤。5:00,#2斗轮机运行,此时斗轮机处于煤场中间位置取煤,5:40#2斗轮机落煤筒堵塞需清理,6:20筒子疏通继续取煤,这时调度张某通知:煤场中 间的煤质太差,不如南端和北头的煤质好,6:30左右斗轮司机刘某随即将#2斗轮机从中间位置向南边退边取煤,准备取煤场南侧较好些的煤质,退车约20米发现#2皮带沿途地面有白色东西,当即停掉斗轮机检查,发现是斗轮机油管接处刺油造成,通知班长李某及调度张某:#2斗轮机已不能使用。

2.【事故原因】

(1)斗轮机司机在操作斗轮机时未能仔细检查设备状况,在使用中未能及时发现油管接处漏油,致使刺油近200公升,斗轮司机刘某负主要责任。

(2)#2斗轮机一人操作,班组没有及时安排人员巡视、监护检查斗轮机运行情况,班组生产管理不到位,班长李某负次要责任。

(3)斗轮机检修人员巡视未能及时发现压力表油管接头松动,设备日常维护不到位,负一定责任。

3.【措施及教训】

(1)加强班组人员岗位培训,提高人员发现设备缺陷的能力。(2)加强巡查管理,落实巡检制度。

(3)加强班组生产管理,及时合理安排人员到岗到位,保证运行设备的安全。(4)检修人员设备定期检查应到位,及时发现设备的隐患,保证设备的健康水平。

(三)斗轮机悬臂卷皮带 1.【事故经过】

2003年9月5日,20:00调度杨某通知卸储班值班人员#2斗轮机准备取煤,20:15 #2斗轮机开起运行。21:10左右因斗子粘煤较多,值班员赵某联系调度要辅工协助清理斗子积煤,调度杨某同意并要求斗轮操作司机一人下来叫辅工;值班员李某便下机去喊辅工,李刚下斗轮机就听到赵某喊#2斗轮机筒子堵了,漫煤约2吨。21:20在辅工的配合下清理落煤筒和撒煤,21:47筒子清理结束继续运行,22:15#2斗轮机悬臂皮带头部滚筒粘煤皮带跑偏,皮带跑出滚筒80cm翻卷约20米,并且#2斗轮机滑线电源保护动作开关跳闸。9月6日9:30经检修人员处理恢复运行。

2.【事故原因】

(1)煤场湿煤粘煤使斗轮煤斗容易发生积煤,造成斗子落煤偏移,部分煤卷入滚筒造成皮带跑偏是这次异常的客观原因。

(2)#2斗轮机值班员责任心不强,知道皮带跑偏撒煤未作积极处理,检查、调整不到位,致使皮带跑偏卷入滚筒并造成电源跳闸,是这次异常的主要原因。(3)对事后工作的处理不积极、不主动,缺少集体协作精神。

3.【措施及教训】

(1)加强班组管理和人员岗位责任心的教育,提高敬业爱岗的精神。

(2)严格交接班制度,对斗轮机的落煤筒及斗子积煤,要清理干净后再交班,运行专业要跟踪检查、落实、考核。

(3)对设备的不安全因素、状态要及时调整、处理,不准异常运行。

(4)严格按斗轮机运行规程操作,在斗轮机运行时一人操作,一人监护、检查。监护、检查人员 不准擅自离岗,否则,按脱岗处理;特殊情况下,要增加巡检次数或现场不间断监护。

(四)斗轮机悬臂皮带划伤 1.【事故经过】

2006年5月14日13:40运行五班,斗轮机操作人员李某、监护人员张某在#1斗轮机取西场煤时,为取煤到位,便于下一层取煤,在右回转取煤中角度较大,使滚筒碰到煤堆,造成悬臂皮带跑偏停机检查,发现头部靠近平台侧挡煤皮子出来,随后将悬臂皮带向取煤方向运转想把出来的挡煤皮子自动跑进去,发现挡煤皮子不能跑进去,并且悬臂皮带被挡煤板上的螺丝划伤较多,立即停机,汇报班长与公司值班人员,经查悬臂皮带西侧4公分处分别划伤和划透20公分、40公分、70公分。

2.【事故原因】

(1)斗轮机操作人员李某对煤场的高煤位取煤安全意识不够,未能及时调整操作方式,造成滚筒碰到煤堆,使皮带跑偏导致挡煤皮子出来,且擅自处理造成皮带多处损伤。负主要责任。(2)监护人员张某在监护中未能对斗轮机运行中存在的问题进行必要的提醒和制止,负次要责任。(3)责任班组班长负一定的责任。

3.【措施及教训】

(1)加强斗轮机操作人员的安全教育和技能培训。操作人员在斗轮机运行中要精心操作,监护人员要认真监护,尤其在整理煤场过程中,煤堆情况较为复杂,随时都有异常情况的发生。斗轮机操作人员要根据煤场情况及时调整操作方式,保证设备的运行安全。

(2)当发生设备异常后,应立即向班长或公司值班人员反映,运行人员不得擅自处理,避免事故或设备缺陷的扩大。(3)更换合适的挡煤皮子螺丝。

三、带式输送机及其它设备

(一)某厂C8A带式输送机电动机误启动事件 1.【事件经过】

2004年8月13日09:09 分,电气一次维护人员刘某、李某、罗某,持票对T9转运站所有电气一次电源进行核对。检查C8A带式输送机就地控制箱交流电源时,发现C8A带式输送机就地控制箱控制电源取自T9转运站配电柜的备用开关。刘某就叫李某把备用开关BKJ01J1断开,断开后叫罗某测量C8A带式输送机就地控制箱控制电源开关进线端是否有电压,同时刘某把转换开关由“就地”位切换到“解除”位。这时,刘某发现C8A带式输送机起动,就立即通知煤控运行主操林某停止C8A带式输送机运行。主操在上位机操作无法停止C8A带式输送机电机运行,立刻通知刘某将C8A带式输送机就地控制箱转换开关打至“程控”位后,在上位机停止了C8A带式输送机运行。幸好,当时带式输送机沿线无人靠近设备转动部位,没有造成人身伤亡事故。2.【事件原因】

(1)工作人员对带式输送机设备的控制系统不熟悉,不知道在断开就地控制电源开关后,在就地控制柜按就地启动按钮,仍可启动皮带。因此在工作之前对风险预控措施考虑不周全,风险评估不到位,安全措施不完善,导致工作身体误触碰启动按钮。(2)输煤带式输送机就地控制箱控制电源原设计不合理,就地控制电源断开后,带式输送机仍可在“就地”启动。

3.【措施及教训】

(1)对带式输送机就地控制箱控制电源设计进行整改。使其符合燃料的实际情况。

(2)加强对电气一次人员系统理论培训。

(二)某电厂 C0A 皮带撕裂事故 1.【事故经过】

2006年7月11日,运行二班,接班后于 0 时58分启动 2号翻车机机C0A皮带机往4号煤场堆料运行。5 时 35 分,C0A值班员廖某某接煤控“启动C0B皮带运行”指令,从C0A中间段返回值班室启动C0B皮带,途中对运行中的C0A皮带设备进行巡查,未见异常。5 时40分,廖某某启动 C0B 皮带后走出值班室门口,发现C0A皮带头部漏煤,立即拉“拉线开关”停C0A皮带。检查发现C0A皮带在离 2号翻车机落料口约3米处开始纵向撕裂约225米。此次事件造成C0A皮带纵向撕裂 225 米,C0A皮带整条报废,并造成卸煤系统A路停卸达176小时。

2.【事故原因】

从C6A皮带除铁器卸料点取出一长约70cm 的角铁,该角铁一端的两侧有撕裂皮带时留下的明显磨擦痕迹。结合C0A皮带纵向撕裂起点痕迹分析:C0A皮带纵向撕裂是因煤中的尖锐硬物(角铁)垂直插穿皮带工作面造成

3.【措施及教训】

(1)加强对来煤质量的监督,防止类似事故的再次发生。

(2)当来煤中大块杂物较多时,运行人员应制定相应的措施,加强设备巡查,及时发现大块杂物并停机取出,防止后方皮带撕裂。

(三)锁气器底板脱落事件 1.【事件经过】

2004年1月30日14:26,运行四班值班工张某在检查入炉煤采样器设备时,听到#61皮带机头部发出异响并有摩擦声,立即停皮带,检查发现在#61采样盘与滚筒之间卡一锁气器基板,(800mm×500mm)随即取出。检查#61皮带尾部锁气器西侧一块基板脱落。2.【事件原因】

(1)#61#62锁气器底板已磨损严重并有窜轴,准备备品到货后改造更换,设备带缺陷运行;(2)在发现设备存在严重缺陷的情况下,虽然也采取了一定的控制措施,但处理方法不当,无法保证设备安全运行;

(3)设备在存在严重缺陷情况下运行,检修与运行都没有制定防止缺陷进一步扩大的控制措施,使设备失控。

(4)检修和运行人员在近期的设备检查中,都未对此缺陷的发展情况进行检查,使设备检查流于形式。3.【措施及教训】

暴露问题:

(1)责任制落实不到位,工作责任心不强,对于设备存在的严重缺陷,部门没有统一的检修计划和措施,在缺陷未消除前检修和运行都没有跟踪和控制措施;

(2)巡回检查制没有得到很好的落实,并且设备检查没有重点和规范,使检查没有落到实处,对设备的健康状况失控;

(3)设备存在严重问题,检修班长、检修专业对设备状态不能掌握,使设备带缺陷运行,管理工作不到位。

防范措施:

(1)加强工作责任心教育,落实安全工作责任制,锁气器、落煤筒衬板设备检查要明确责任人,并有书面记录;

(2)对设备存在的暂时无法消除的缺陷,由设备缺陷管理统计及时交检修专业,检修专业会同检修班组及有关人员制定出控制措施及方案。

(3)加强各岗人员业务技术培训,认清本岗职责范围,严格设备巡回检查制度,做到对设备状况能控、在控。

(四)皮带机停电不检查事件 1.【事件经过】

2003年4月25日5:15,运行二班值班工林某发现#61皮带起皮200×150,即由调度通知检修人员陈某、王某准备消缺。6:55拉煤结束,班长刘某令#6值班工将其皮带接头停在便于工作的位置,林某将设备停好即回班组。6:57刘某电话告诉值长:停掉#61皮带机的电源。7:10值长来电:#61皮带机电源已停。(未就地验电做好相关安全措施)刘某即办理工作票许可手续。检修人员进行消缺,7:30消缺工作结束。运行三班接班后,三班班长吴某电话通知当值值长要求送#61皮带机电源,值长讲:#61皮带机未停电,#62皮带机的电源已停,至此才发现#61皮带机未停电。2.【事件原因】

(1)二班班长刘某与值长电话联系停掉皮带机电源时,未互通姓名,语言不规范、均未要求对方复诵;安全措施没有落实好就办理许可手续。严重违障,是造成这次误操作事故的主要原因,应负主要责任(违反电气安规18条、52条);

(2)就地值班工林某工作责任心不强,未主动做好现场的安全措施,失去监护作用,应负次要责任;

(3)工作负责人陈某没有与运行值班人员共同到就地验电确认安全措施是否落实(违反热机安规77条),应负一定责任;

(4)公司值班人员胡某协调工作不力应负一定责任。

3.【措施及教训】

(1)严格执行工作票、操作票制度。(2)加强对《安规》的学习,杜绝类似事故的发生。

(五)某厂输煤皮带撕裂事故 1.【事故经过】

2005年4月22日20:30,运行三班值班工巡检检查发现C1A皮带时听到异响,立即用拉绳开关将设备停掉,检查发现C1A皮带机320号至415号托辊处皮带横向撕裂8cm纵向长有100m。

班长和巡检一起确认皮带其它地方没有异常。班长令巡检检查C1A跑偏开关,发现左侧有三个不动作,右侧有四个不动作。联系检修值班人员将撕裂的皮带割除,裸露的钢丝全部处理完毕。试转C1A皮带运行正常。2.【事故原因】

(1)皮带跑偏,跑偏开关不动作;

(2)皮带跑偏,造成皮带卡入头部落料口的侧板划破皮带,使皮带撕裂;(3)皮带跑偏与配重支架相磨造成皮带磨损。

3.【措施及教训】

(1)巡检在发现皮带有异响但无法判断异响原因时应立即停机检查;(2)发现皮带部分撕裂受损,班长应立即安排巡检对整条皮带进行检查;(3)及时查找撕裂原因并检查其他设备有无类似情况;(4)及时向值长、专业、主管汇报有关情况;(5)及时联系检修处理,做好安措;

(6)调整卸煤流程,增派巡检,加强对C2A、C3A等重要设备的巡视,将对卸煤系统的影响降至最小;

(7)及时填写异常反映单,分析事故原因,采取防范措施。(8)加强巡检,皮带出现跑偏时要及时查找跑偏原因并及时调整;(9)保证跑偏开关完好率100%,其它保护装置亦相同。

(六)某厂输煤栈桥烧塌特大火灾事故 1.【事故经过】

1989年2月5日4:50,运行二值输煤班长李某在集控盘发现0.4KV母线接地报警,李下楼到电气室检查,途中发现10号皮带栈桥在拉紧装置上部的第一个窗口有跳动的火焰,他边跑便喊,准备到电气室切断电源,当看到已有人来切断电源时便立即回到控制室给值长打电话报告火警。5时8分,值长赶到控制室,用电业局调度电话向市内消防队报告火警。5时10分,栈桥南段一声巨响,首先塌落,紧接着中段和北段相继塌落,又发出巨响,2号炉油管被砸断起火。2号炉5时31分紧急停炉,切断油源。5时20分至5时25分有两家消防队先后赶到现场参加灭火。6时50分大火被扑灭。

10号输煤栈桥所发生的火灾,造成120米栈桥烧塌,660米皮带被烧毁,不同规格的电缆1.1万米和有关附属设施被烧毁,直接经济损失200万元。2.【事故原因】(1)10A皮带机拉紧装置南侧的导向滚筒东端轴承在受力方向严重磨损,有部分金属熔化,外壳破碎,轴承损坏。滚筒轴端头被磨成锥形,便面呈蓝黑色(估计温度达1000℃以上),由于轴承的破碎,导向滚筒掉落时将两端的轴承座拉碎,滚筒脱出轴承座掉在栈桥地板上,并且向南移距安装位置2.4米处,高达1000℃以上的滚筒轴头埋在栈桥积存的煤粉中将着火点为410℃的煤粉引燃。导向滚筒掉落后,运转中的皮带与拉紧皮带进口的槽钢接触,与皮带直接摩擦使其过热(表面已烤成蓝色),温度高达600℃以上的钢板又将煤粉引燃。引燃的煤粉和过热的钢板与皮带接触,将10号阻燃皮带(430~480℃)引燃。

(2)火灾扩大原因。皮带着火后,引燃控制电缆着火、短路。就地启动了10B皮带运转,栈桥内风速加大,煤粉扬起,火势进一步加大。由于电缆短路,又引起疗强大的弧光和气浪,加剧了火势的发展。

3.【措施及教训】

暴露问题

(1)电厂安全生产第一责任人不明确,安全工作无人管,抓的不力;

(2)对于输煤系统过去发生的故障没有认真分析和研究对策,措施不力,没有真正做到四不放过;(3)输煤系统的规程制度不健全,没有明确巡回检查规定;(4)转运站及皮带走廊积粉过多,没有清扫制度;(5)岗位责任制没有落到实处;

(6)设备维护保养问题较多:实行保养承包制但管理跟不上,检查不力;(7)领导力量薄弱,运行人员素质差,责任心不强;(8)栈桥内无消防系统,致使火灾发现和扑灭不及时;(9)水喷雾装置一直未投入运行;

(10)防止粉尘措施不完善,除尘装置效果不良;(11)照明严重不足。

防范措施:

(1)落实安全生产责任制,特别是真正落实各级安全生产责任制;(2)将输煤运行、维护和检修工作统一管起来,明确职责;(3)搞好设备维修,由外包过渡到电厂自行承担;(4)加强运行人员培训,提高素质;

(5)落实岗位责任制和巡回检查制,做到每台设备有人管,定期考核;(6)配备临时工清扫煤粉,清扫不合格不得交班,有条件后改用水冲洗;(7)解决输煤栈桥内的烟雾报警、消防设施及照明设施;

(七)某厂碎煤机检修时人身轻伤事故 1.【事故经过】

2005年11月6日1时30分,某电厂维修部负责人周某安排李某负责,王某、孙某等七人参加碎煤机抢修工作。7时50分检修工作基本结束,在用葫芦向下放碎煤机右上盖时,由于内部卡涩,碎煤机上盖与底座法兰面有5cm左右间隙无法落下,工作负责人李某左手抓在上盖法兰面处,拇指伸进法兰面,目视检查内部卡涩情况时端盖突然滑落,造成李某左手大拇指被挤压。经市第一医院拍片检查,诊断为左手拇指第一远节指骨骨折。2.【事故原因】

(1)工作负责人李某安全技能差,没有采取必要的安全措施(如:带紧葫芦链条,结合面处充填支撑物等)。

(2)李某在目视时,左手放位不当,直接将左手拇指伸进了结合面间。反映出了该职工安全自我防护意识淡薄,对危险因素的预判断漠然。

(3)维修部负责人周某安排检修工作时,没有对工作过程的危险点进行认真分析,并交待安全注意事项。

3.【措施及教训】

(1)在安全管理方面,要形成有力的安全保障体系、监督体系;(2)检修人员工作经验前要做好充分风险预控;

(3)强化自我保安意识。在工作中自己该做什么,不该做什么,应该怎么去做,自己必须清清楚楚;

(4)强化联保意识。在工作中,要看一看能不能危及他人的安全,要多留意和观察周边的安全情况,关键时刻要多提醒身边的同事,一个提醒,就可能防止一次事故,就可能挽救一个生命;(5)注意周围同事的行为,他们的行为对自己的安全能不能构成威胁,发现“三违”及时制止,绝不能视而不见,更不能盲从;

(6)要有关心爱护他人安全的意识。把保护他人的安全当作自己的一种责任,形成“人人爱我,我爱人人”的好风气。

(八)某厂电气设备检修中擅自扩大工作范围事件

1.【事件经过】

2003年4月1日晨,某厂电工班接到#12皮带机开关(断路器)频繁跳闸的缺陷即组织人员进行检查,工作负责人张某办理#12皮带机停电工作票,由于缺陷较隐蔽上午未查出,下午准备用#11皮带机开关代替#12皮带机开关以便排除#12皮带机电机故障。14:05张某将工作票交运行要求自己开停#12皮带机开关进行开关的一些试验。运行班长刘某同意。15:30电气班班长用对讲机联系调度询问#11皮带机是否使用,要求用#11皮带机接线试转#12皮带机电机,调度同意。电气班班长即安排班组人员断开#11皮带机电源,用#11皮带机开关代替#12皮带机开关排除#12皮带机电机故障的工作; 15:40调度通知运行班投用#11皮带机,运行班才发现#11皮带机开关已退出备用,班长刘某到#1开关室检查#11皮带机开关已被电气班人员断开。

2.【事件原因】

(1)电气班班长对工作票作用认识不清,扩大工作范围,没有履行工作票制度,违章指挥,造成无票工作;(电气安规48条53条);

(2)对职责范围认识不清,电气班人员擅自操作运行设备,运行班长认可,违章操作。(电气安规 18条58条66条);

(3)对职责权限认识不清且对工作内容不了解,调度擅自同意电气班进行工作,不交代,不记录。

3.【措施及教训】

(1)严格执行工作票制度,加强对《安规》的学习,进行反习惯性违章的检查,杜绝违章;(2)通过通报的学习,结合实际情况,进行一次反习惯性违章的讨论,真正认识习惯性违章的危害;

(3)加强各岗人员业务技术培训,认清本岗职责范围、技术要求、安全要求。

(九)临时措施不可靠 高处坠落把命丧

1.【事故经过】

1月15日,某发电厂由于#7甲路皮带断裂,燃料车间在更换新皮带时,将该起吊孔的围栏碰坏。因工作未结束,暂时用一条尼龙绳将起吊孔四周围好,作为临时防护安全措施。

1月17日8时30分燃料车间领导安排人员清理输煤系统#7皮带配重处的积煤,同时疏通落煤管内的堵煤。约9时,工作负责人于某带领7名临时工到达#7皮带配重处开始作业,其中于某、杨某二人负责疏通落煤管,岳某等五人负责清理积煤。杨某用铁锤砸落煤管时,于某发现效果不佳,随即给燃料车间领导打电话请示,要求让自己继续砸通落煤管。于某回来接替杨某用铁锤砸落煤管,岳某为让出作业空间往南侧的起吊孔方向后退时不慎从起吊孔坠落到#8皮带地面处(落差25米)。于某等人发现岳某坠落后,立即将岳某送往市医院抢救,后抢救无效死亡。

2.【事故原因】

(1)工作负责人于某带领作业人员到达现场后,对现场的临时安全措施没有引起重视,没有强调安全注意事项,没有采取任何补充安全措施,不考虑作业过程的危险因素,起不到工作负责人的监护作用,是此次事故发生的主要原因。

(2)没有及时恢复被拉坏的防护围栏,而仅用一条尼龙绳将起吊孔四周围好,来代替防护围栏,作为临时安全措施,给事故的发生埋下了隐患。

3.【措施及教训】

(1)对现场固定的安全防护措施,因工作需要必须进行改动的,工作完成后应及时恢复;(2)提高作业人员的安全意识及自我保护意识,开始工作前应认真检查现场安全防护措施是否符合要求。

(一零)清理积煤不慎 造成机械伤亡

1.【事故经过】

6月14日15时,该厂备煤车间3号皮带输送机岗位操作工郝某从操作室进入3号皮带输送机进行交接班前检查清理,约15时10分,捅煤工刘某发现3号皮带断煤,于是到受煤斗处检查,捅煤后发现皮带机皮带跑偏,就地调整无效,即向3号皮带机尾轮部位走去,离机尾约5—6m处,看到有折断的铁锹把在尾轮北侧,未见郝某本人,意识到情况严重,随即将皮带机停下,并报告有关人员。有关人员到现场后,发现郝某面朝下趴在3号皮带机尾轮下,头部伤势严重,立即将其送医 院,经抢救无效死亡。2.【事故原因】

(1)经现场勘察,皮带向南跑偏150mm,尾轮北部无沾煤,南部有大约10mm厚的沾煤,铁锹在机尾北侧断为3截,人头朝东略偏南,脚朝西略偏北,趴在皮带机尾轮下方,距头部约200mm处有血迹,手套、帽子掉落在皮带下;

(2)从现场勘察情况推断,郝某是在清理皮带机尾上沾煤时,铁锹被运行中的皮带卷住,又被皮带甩出,碰到机尾附近硬物折断,郝某本人未迅速将铁锹脱手,被惯性推向前,头部撞击硬物后致死的;

(3)事故发生后,当地有关部门组成调查组对事故进行了分析,认为:

① 操作工郝某在未停车的情况下处理机尾轮沾煤,违反了该厂“运行中的机器设备不许擦试、检修或进行故障处理”的规定,是导致本起事故的直接原因;

② 皮带机没有紧急停车装置,在机尾没有防护栏杆,是造成这起事故的重要原因; ③ 该厂安全管理不到位,对职工安全教育不够,安全防护设施不完善,是造成这起事故的原因之一。

3.【措施及教训】

(1)这起事故充分说明,要保证安全生产,必须有一定的物质条件和技术措施加以支持,这就要求生产经营单位对安全生产方面必须有相应的资金投入。实行市场经济以来,我国生产经营单位的经济成分越来越复杂,国有生产经营单位、集体生产经营单位、私营生产经营单位、外资生产经营单位、个体户并存,就其数量而言,私营生产经营单位、外资生产经营单位和个体户占了绝大多数,其中很多生产经营单位为了追求一时的经济利益,安全生产投入严重不足甚至根本不投入,致使不具备起码的安全生产条件,要钱不要职工的命,因此导致事故多发;

(2)从表面上看,安全生产方面的资金投入与单位追求的经济效益之间是相互矛盾的;实则不然,因为发生一起大的事故,往往给单位带来巨大的经济损失,有的甚至能将一个单位多年的经济效益毁于一旦。

(一一)擅自进煤斗 煤塌致人亡

1.【事故经过】

10月25日,某发电厂燃料运行工张某在上煤工作中,严重违反安全工作规程,在没有得到批准,无人监护、没有采取必要的安全措施情况下,私自进入原煤仓捅煤,由于煤塌方,造成窒息死亡。

2.【事故原因】

燃料运行工人张某某,工作中严重违反安全工作规程,在上煤过程中,没有经过班长及有关领导批准;没有人员监护;没有采取必要的安全措施情况下,私自下到煤仓捅煤,实属违章作业,是造成死亡事故的主要原因。3.【措施及教训】

安全生产管理要执行危险点分析及风险预控制度。在设备运行情况下进入原煤仓捅煤是非常危险的,工作人员事先应当对下煤仓捅煤工作的危险点进行分析,制定可靠的防范措施。如:停止该煤仓上煤、要设专人监护、先处理掉仓壁上的积煤、下煤仓人员扎好安全带等措施,事故是可以避免的。(一二)输煤皮带火灾事故

1.【事故经过】

1990年3月6日10时45分,包头第二热电厂启动7号乙皮带上煤。皮带启动后值班工闻到臭胶皮味,即用事故按钮停机检查,并向班长报告。检查未发现异常,又启动7号乙皮带上煤。11时30分值班工又闻到有胶皮味,未发现7号甲皮带背面粘有煤粉,再次向班长报告。班长让皮带空转2~3分钟。11时40分,班长报告车间技术员7号甲皮带煤粉可能有自燃,技术员要求用暖汽水冲一下。12时0分停机后,全班人员下岗休息,班长告诉车间运行副主任7号皮带栈桥下第三、四个窗口有火花,这时已经起火,立即报警,组织灭火,于15时30分将火扑灭。

设备损坏情况:烧毁皮带220m,电缆18根共1008m,控制电缆64根,共计3594m,烧坏磁铁分离器、电动机、皮带钢架等。2.【事故原因】

(1)输煤除尘、冲洗装置因设计、设备安装等原因未与主体工程同时投入使用,致使煤粉沉积过多,发生自燃。着火后因没有消防水(冬季防冻而停运),只好用暖汽水灭火,给灭火工作带来困难,加重了火灾损失;

(2)管理不严。在新厂建成后,没有相应地制定新的消防规章制度;

(3)防火意识淡薄,麻痹大意,班长、技术员、副主任已意识到煤粉自燃,既未及时处理,又未向厂公安科汇报,导致了这场火灾的发生。

3.【措施及教训】

暴露问题:

(1)输煤系统除尘设施不完善,未与主体工程“三同时”;

(2)防火意识淡薄。已发现皮带运行有皮带焦味,未去做检查和处理,而是听之任之,任其发展成灾;

(3)安全生产管理不到位。领导和作业人员没有给予高度重视。输煤系统消防设施不完善,没有消防水,影响了救火效果。防范措施:

(1)开展安全检查活动,发现设备缺陷、隐患应及时组织人员认真检查和消除,决不能已察觉到隐患而都不去查找,只汇报了事的错误作法。领导者得知险情后也不能只做一般的安排,不亲自组织检查和消除,要真正做到安全责任到位,实行有效控制,将事故消灭在萌芽状态;

(2)恢复冲洗水源,每天启动冲洗泵冲洗积粉;(3)完善输煤系统的消防水、冲洗水、除尘设备;(4)对输煤设备特别是输煤槽进行改进,减少系统漏煤。(一三)碎煤机动力开关在试验位启动上煤系统未遂事件

1.【事件经过】

2004年 11月12日,早上8点钟巡检王某接班检查发现A碎煤机弃铁室有积煤,汇报主操郭某准备清理碎煤机弃铁室积煤,主操郭某要求王某将碎煤机6KV小车开关摇至试验位即可,控制电源可以不用断开。王睿按主操要求停A碎煤机电源后清理碎煤机弃铁室积煤。10:35主操郭某接到现场巡检人员王某等回复,现场已检查完毕,可以启动上煤线加仓,然后选择1号斗轮机-C5A-C6A-A 滚轴筛-A 碎煤机-C7A-C8A-C9A-C10A 线路上煤。10:40整条线路启动完毕,主操郭某通知斗轮机司机开始取煤,同时发现CRT上A碎煤机无电流显示,立即按“急停”按钮,然后检查A碎煤机6KV小车开关在试验位,控制电源SM30在合闸状态,幸好煤流刚运行到C5A皮带,未造成堵煤和设备损坏。2.【事件原因】

(1)在启动前没有对设备电源进行确认,没有将A碎煤机电源小车开关送到工作位置;

(2)清理碎煤机弃铁室积煤安全措施不够完善,摇出小车后,未停控制电源,导致上位机出现误导信息。

3.【措施及教训】

(1)运行设备执行安措后,主操要有相应的记录,设备启动前要先确认安措是否已经恢复。设备启动前应认真检查设备;

(2)优化输煤系统控制逻辑:在碎煤机与皮带连锁控制逻辑里加入碎煤机电流比较信号,碎煤机只有检测到开关柜合闸信号以及电流大于5A以上才能允许后级皮带启动。

(一四)某电厂 C11B 皮带烧断事故

1.【事故经过】

设备简介:C11B皮带机长128m,带宽 1.2m,带速3.15m/s,设计出力1000t/h,输送带为尼龙胶带,配重2.4t。

2003年3月24日,燃料机修二班工作负责人林某某办理了“更换 C11B 皮带机尾部导煤槽”的工作票,工作期限为24日13:30--28日17:30,24日13:50起工作负责人林某某带领工作班人员共7人进行更换11B皮带机尾部导料槽工作,并在工作中使用了风焊。25日15:45分左右工作中断,工作负责人林某某对所更换的导煤槽周围皮带工作面、非工作面及周围地板均进行冲水。16:10左右,工作负责人林某某及班长张某某检查检修现场未发现异常后,离开现场。

3月26日,运行一值 7:10 左右,运行巡检员曾某某在C10号皮带机巡检时突然听到一阵闷响,赶至C11号皮带尾部时,发现C11B尾部靠重锤旁着火,浓烟很大,马上用消防水淋灭,整个过程约10分钟。后经检查发现C11B皮带在重锤上方改向滚筒处熔断,重锤坠落。2.【事故原因】

(1)检修人员在C11B导煤槽更换工作中使用了气割风焊,未对熔渣进行隔离,也未清理动火处 支架槽钢内藏煤,熔渣及烧割废铁掉落至重锤拉紧装置∅500mm 改向滚筒旁煤粉内,导致煤粉发热烧坏改向滚筒包胶并蔓延熔断皮带;

(2)检修人员在离开现场前,虽然对导煤槽段承载及空载皮带和地面均进行了浇水,但并未清理动火处支架槽钢内藏煤及改向滚筒处煤粉并淋水降温,动火处槽钢藏煤高温发热导致周围温度长时间偏高,遗留火种未能熄灭,最终引起煤粉自燃熔断皮带;

(3)事故发生当值,是从4号煤场取料上煤,由于4号煤场两侧存煤堆放时间较长,发热严重,存煤已自燃冒烟。当晚整条输煤皮带廊道内温度高、烟气重、焦味浓,影响了巡检员视线和嗅觉,多次巡检经过现场均未及时发现异常。

3.【措施及教训】

(1)工作票“三种人”安全意识不强,工作票所填写的安全措施不完善。在整个检修过程中,多次进行动火工作,但工作票中安全措施栏并未提到须采取任何防火措施;

(2)工作风险分析不足。检修人员在进行气割作业时,对其旁边的积煤未采取隔离、清扫等防范措施,特殊作业没有作业指导书;

(3)检修人员事故预想不足,工作中断收工离开现场前,检查、消除遗留火种不够彻底。在动火区域存有积粉,及所动火的槽钢内也存有积煤,但都没有发现其是否存有火种,也没有针对积煤采取任何措施;

(4)运行巡检员责任心不强。检修现场等危险区域未重点巡查监控,事故隐患未能及时发现消除,导致事故扩大。

(一五)某电厂 C7A/B 尾部导料槽内导流板粘煤着火事件

1.【事件经过】

设备简介:C7A/B 皮带机长 110m,带宽 1.4m,带速 2.5m/s,设计出力 1600t/h,输送带为 EP300聚脂帆布阻燃胶带。

2004年2月5日上午,为防止 C7A/B 皮带机尾部导料槽内的导流板脱落,避免皮带划伤撕裂事故,检修班对导流板进行了加固焊接,工作于上午11:00 结束。12:45,运行四班巡检人员罗某巡检到C7A皮带时,发现C7A导料槽出口处有火星喷出,立即拉停C7A皮带,并通知输煤程控,同时向导料槽内冲水,班长杜某和主操畅某赶到现场,三人迅速对A路的落煤管、A碎煤机、A滚轴筛进行检查,未发现异常,当检查到C6A/B皮带头部 时,发现C6B头部护罩往外冒烟,立即向C7B 尾部导料槽内冲水,并对B滚轴筛、B碎煤机进行检查,没有发现着火点,打开B碎煤机下C7B锁气器下方的观察门时,发现导流板的焊缝(当日有焊接作业)周围有明火,对C7A/B导料槽冲足水后,通知检修班负责焊接导流板的工作负责人王某及点检长鲁某到现场,打开导料槽后部档煤板,发现C7A导料槽内的着火点也在导流板上,于是对着火点进行灭火,火源消除后试机启动皮带,将C7A/B导料槽段的皮带拉出进行检查,皮带无损伤。2.【事件原因】

(1)检修人员在焊接落煤管导料槽导流板时,未对导流板焊接点四周的粘煤进行彻底清理,工作结束后,也未对焊缝的温度进行降温处理,造成热源失控,且神华煤种又易自燃,致使 焊口周 围粘煤自燃;

(2)虽然办理了动火工作票,但未能严格执行。工作票风险预控单所列措施未严格执行,防火措施未落实到位,员工安全意识淡薄。

3.【措施及教训】

(1)组织全体员工学习动火工作票管理制度,并严格执行;

(2)针对神华煤易自燃的特性,结合现场的实际情况,制定一个安全可靠的动火流程作业标准,严格规范指导动火作业。动火前的各项措施必须落实到位,动火结束后必须清理火种。

第五篇:输煤系统有限空间作业危险点及防范措施

输煤系统有限空间作业 危险点及防范措施

批准:

审核:

编制:

华亭华电检修运营有限责任公司崇信项目部

二零一六年三月二日 输煤系统有限空间作业危险点及防范措施

一、目的 :

为了加强有限空间内作业安全管理,确保进入有限空间作业人员的人身安全和健康,防止发生中毒、窒息、着火和爆炸等事故,特制定本措施,望输煤运行各班组认真学习并严格执行。

二、适用范围:

本制度适用于进入输煤系统生产区域内各落煤管、导料槽、除尘器、碎煤机、滚轴筛、斗轮机、卸煤沟或其他封闭场所内进行的作业。

三、危险点、有害因素:

1、生产各部门、外委队伍准备进入受限空间作业前,由工作负责人组织作业人员进行工作地点危险因素识别,对危险预控卡进行交底。

2、危险点有害因素包括:积煤塌方掩埋、缺氧窒息、转机伤害、触电、粉尘呛人、积灰烫伤、火灾、粉尘爆炸、高空坠落等。

四、危险点及防范措施:

1、碎煤机检修危险点: ①转动机械伤人; ②工器具伤人; ③粉尘伤害; ④高空坠落;

碎煤机检修危险点防范措施: ①切除相关设备动力及控制电源;

②待碎煤机转子完全停止打开人孔门、检查门通风; ③清理碎煤机内部粘煤;

④碎煤机落煤管搭设脚手架,工作人员必须正确系安全带; ⑤正确使用工器具,进入碎煤机前后清点工具; ⑥正确佩戴个人劳动防护用品; ⑦工作地点拉设警戒线; ⑧指定专人监护; ⑨使用合格的照明灯具;

2、滚轴筛检修危险点: ①转动机械伤人; ②工器具伤人; ③粉尘伤害; ④煤粉自燃发生火灾; 滚轴筛检修危险点防范措施: ①灌煤至工作位;

②切除相关设备动力及控制电源;

③清理滚轴筛内部粘煤,防止煤块掉落伤人; ④灌煤位应铺设消防毛毡、现场放置足够灭火器材; ⑤正确佩戴个人防护用品;

⑥正确使用工器具,进入滚轴筛前后清点工具; ⑦指定专人监护; ⑧使用合格的照明灯具; ⑨打开检查门通风;

3、落煤管内部检修危险点: ①转动机械伤人; ②工器具伤人; ③粉尘伤害; ④高空坠落; ⑤设备着火;

落煤管内部检修危险点防范措施: ①切除相关设备动力及控制电源; ②清理落煤管粘煤; ③打开人孔门、检查门通风;

④搭设合理的脚蹬及梯子,工作人员正确佩戴安全带; ⑤工作地点铺设消防毛毡及足够的灭火器; ⑥指定专人监护; ⑦传递工器具使用吊物袋; ⑧进入落煤管前后工器具清点; ⑨正确佩戴个人防护用品; ⑩工作地点拉设警戒线; ⑪使用合格的照明灯具;

4、导料槽检修危险点: ①粉尘伤害; ②转动机械伤害; ③缺氧窒息; ④发生火灾; ⑤工器具伤人;

导料槽检修危险点防范措施: ①切除相关设备动力及控制电源; ②打开检查门通风;

③工作地点铺设消防毛毡,放置灭火器; ④指定专人监护; ⑤传递工器具使用吊物袋; ⑥进入导料槽前后工器具清点; ⑦正确佩戴个人防护用品; ⑧使用合格的照明灯具;

5、除尘器检修危险点: ①触电; ②粉尘伤害; ③积灰烫伤; ④缺氧窒息; ⑤粉尘爆炸;

除尘器检修危险点防范措施: ①切除相关设备动力及控制电源; ②放完静电除尘器内静电; ③清理灰斗积灰; ④打开检查门通风; ⑤正确佩戴个人防护用品; ⑥指定专人监护; ⑦使用合格的照明灯具; ⑧严禁在除尘器内部带入火种;

6、斗轮机检修危险点: ①高空坠落; ②转动机械伤害; ③工器具伤害; ④吊物伤害; ⑤发生火灾;

斗轮机检修危险点防范措施: ①切除相关设备动力及控制电源; ②使用合格的工器具,工器具严禁抛掷; ③搭设合格的脚手架,工作人员正确佩戴安全带;

④不得在吊装设备下行走、逗留,严格执行吊装作业“十不吊”; ⑤临时拆除的踏板应装设围栏、警告标识,检修完后应恢复原状; ⑥检修地点拉设警戒线; ⑦正确佩戴个人防护用品; ⑧吊装作业指定专人监护;

⑨动火作业,办理动火工作票,现场铺设消防毛毡及足够的灭火器。

7、卸煤沟蓬煤清理危险点:

①积煤塌方及误卸煤将工作人员掩埋; ②转动机械伤害; ③工器具伤害; ④坠落伤害; ⑤粉尘伤害;

卸煤沟蓬煤清理危险点防范措施:

①处理蓬煤方案必须服从燃料管理部的统一指挥和调度,坚持“安全第一、预防为主”的方针,把安全工作作为工作的重中之重。②清理相应仓之前告知相关领导和煤场管理人员,清理人员进入卸煤沟内部之前应在相应的仓外面设置警戒线,煤篦子上面及卸煤沟下面各安排至少2名监护人员监护。

③清理人员必须正确佩戴安全帽、戴防尘口罩,戴劳动防护用品。④清理人员进入或离开卸煤沟内部时必须切1号皮带及叶轮给煤机控制电源,待工作人员安全离开,清点人数及工器具后,方可送设备电源。

⑤清理时监护人必须到位,不得私自离开,如果有事需要离开时必须安排其他人员监护,并告知组长或副组长。

⑥煤场管理人员应告知班组成员禁止安排车向清理的仓内卸煤及推煤工作。

⑦煤场处理煤篦子人员与处理蓬煤人员禁止在同一个仓内交叉作业,防止高空坠物伤人。

⑧监护人员、操作给煤机人员和输煤程控室应各配备1台同一频率的对讲机,确保信息传达的及时性和正确性,避免出现因为人员误操作导致的不安全事件发生。

⑨输煤程控人员应严格执行监护人员启停设备和堆煤的命令。⑩给煤机挖煤前监护人应指定清理人员站立的安全区域,并告知给煤机值班员挖煤的范围。

五、应急救援:

1、根据作业危险因素编制应急救援措施,作业人员应掌握应急处理方法。

2、发现缺氧、中毒、烫伤、砸伤、碰伤、积煤塌方应立即停止作业,作业人员应立即离开工作现场。

3、发现现场人员窒息、掩埋时应按现场专项应急措施进行有序施救并汇报相关领导,不得在没有可靠防护措施的情况下盲目抢救。

4、厂领导接到险情报告后应迅速赶到现场了解现场情况启动救援预案并进行有效的抢救。

5、必要时应拨打120、119请求救援,不得拖延耽误最佳抢救时机。

七、附则:

1、本规定属华电检修运营崇信项目部解释。

2、本规定自下发之日起执行。

华电检修运营崇信项目部输煤专业 2016年3月2日

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