第一篇:采煤工作面损失率分析报告和总结
XXXXXXX煤矿
上半年工作面回采率 分析报告和总结
编制: 审核: 总工: 矿长:
时间:2017年8月25日
XX煤矿
采煤工作面回采率分析报告和总结
一、工作面概况 1、21030采煤工作面位于二采区+1564~+1622标高之间,工作面回风巷标高为+1622m,运输巷标高为+1564m,切眼标高为1564m~1622m之间,该区域煤层倾角在30°至45°之间,工作面走向长约236m,倾向平均长77m,煤层平均厚度:2.1m,可采面积为18172m2,可采储量5.8万吨。,该工作面上覆为原姚家沟煤矿所采的1#煤层采空区,上部和下部3#煤层已回采结束,工作面采用走向长臂后退式采煤法,炮采工艺进行采煤。工作面在推采过程中煤层变化不大,煤层厚度较稳定。该工作面于2016年7月开始回采,2017年3月回采结束。2、21032采煤工作面位于二采区北翼+1478m至+1556m标高范围,21032采面回风巷标高+1551m至+1556m,21032采面运输巷标高+1478m至+1490m,南起二采区22轨道石门,北至祥兴煤矿一、二采区之间断层,断层与一采区之间已经被原祥兴煤矿3011采煤工作面开采结束;煤层倾角41°至47°之间,该工作面走向平均长132.3m,倾向平均长105m,俯伪斜面122m,煤层平均厚度2.1m,煤层密度为1.4t/m3,可采面积为16140.6m2,可采储量4.7453万吨。该工作面于2017年5月开始回采。3、11013 4、21013
二、采煤工艺对资源的影响
我矿现回采的煤层为1#、3#煤层,1#煤层平均厚度1.3m,3#煤层2.1米,煤层较稳定,基于该煤层倾角较大,所有采用柔性掩护支架采煤,分别根据煤层厚度制作架子高度,使之回采过程中架子沿顶底板移架,避免顶底煤损失。其中21013工作面使用的是综合采煤机回采,割煤破顶底板,方便架子移架;提高了回采率。
三、工作面资源储量情况 1、21030采煤工作面于2016年7月开始回采,至2017年3月结束。工作面实际倾角40º,实际平均采高2.1m,工作面走向长度为236m,工作面倾向长度为77m,容重为1.50m/t,实际动用储量58000t,实际采出煤量为55680吨,损失量为2320t,工作面回采率为96%。2、21032采煤工作面煤层倾角41°至47°之间,该工作面走向平均长132.3m,倾向平均长105m,俯伪斜面122m,煤层平均厚度2.1m,3煤层密度为1.4t/m3,可采面积为16140.6m2,可采储量4.7453万吨。该工作面于2017年5月开始回采,上半年采出6420吨。
3、4、四、煤炭资源损失原因分析
21030采煤工作面在回采期间顶底板较为稳定,出现空顶距
过大的情况,为此留设专人对该处进行强制放顶,加强超前支护的管理。同时对初撑力进行检测,确保支柱正规安全。回采期间,加强拉线作业,支柱工对支柱和梁子成一条线,确保采面的精准性。
五、矿压显现及顶板管理经验
21030采煤工作面整体地质条件较好,顶板为泥岩,破碎易冒落,直接顶为粉砂岩,硬度较大,顶板完整性较好,工作面初次来压之前,梁子和支柱压力变化不很明显,顶板呈弯曲下沉趋势。
六、提高工作面采收率
工作面煤层厚度为2.1m,严禁丢顶底煤,每班加强工程质量验收,浮煤清理干净、彻底,加强资源回收。同时要加大工作面挡媒板的应用。
七:组织正规循环作业经验及存在问题
组织正规循环作业经验及存在问题该工作面作业规程和循环作业图表制定的切实可行,为组织正额规循环作业提供了可靠地前提;工作面月度作业计划规定的产量、进度、煤质、材料消耗等指标均能较好的完成。
八:设备选型合理性、使用情况和事故分析
设备选型合理性、使用情况和事故分析该工作面选型合理,在回采过程中设备使用基本正常。加强対刮板司机的培训和监
督,严禁司机在开车时睡觉,加强设备检修,以确保设备的正常运转。
21030工作面2016年7月开始正常回采,由于我矿对本工作面的重视,加强现场管理和安全教育培训,切实提高职工的技能水平和按章操作意识,于2017年3月顺利结束,实现了安全回采没有出现重伤以上事故。
第二篇:10301采煤工作面损失率分析报告和总结
盘县永响煤矿
10301采煤工作面损失率分析报告和总结
审 核:
编制人:
2014-9-30
永响煤矿10301采煤工作面损失率分析报告
和总结
一、工作面概况
10301采煤工作面布置在井田北部5#煤层中,标高为+1386—+1425m(煤层 底板标高),地面对应为山体,无建筑物、公路、供电线路,本工作面走向长约120米,倾斜长平均120米;煤体平均厚度为2.2m, 10301采煤工作面南部为井筒保护煤柱线,东部为3 #层采空区,西部斜上为3#层采空区,10301采煤工作面采用炮采落煤,顶板支护为单体液压支柱配合铰接顶梁进行支护,采煤方法为走向长壁后退式采煤法,全部垮落法管理顶板。
该工作面于2014年3月20进行回采,2014年9月30回采工作面结束。
二、巷道布置及支护 1、10301采煤工作面回风巷断面为5.2㎡,采用工字钢棚支护,运输巷断面为5.5㎡采用工字钢棚支护,巷道布置经济合理,采用一进一回U型通风。2、10301采煤工作面煤层平均厚度为2.2米,进行一次性采全高。
三、工作面开采及资源储量动用情况
10301采煤工作面于2014年3月20日开始回采,至2014年9月30日结束。工作面实际倾角11°~19°,平均15º,实际平均采高2.2m,工作面走向长度为120m,工作面倾向长度为120m,容重为1.40m/t,实际动用储量33558t,实际采出煤量为31000吨,损失量为2558t,工作面回采率为92.3%。
四、回采过程中遇到的问题及处理方法
10301采煤工作面在回采期间顶底板较为稳定,出现空顶距过大的情况,为此留设专人对该处进行强制放顶,加强超前支护的管理。同时对初撑力进行检测,确保支柱正规安全。回采期间,加强拉线作业,支柱工对支柱和梁子成一条线,确保采面的精准性。
五、矿压显现及顶板管理经验
10301采煤工作面整体地质条件较好,顶板为泥岩,破碎易冒落,直接顶为中粗砂岩,硬度较大,顶板完整性较好,工作面初次来压之前,梁子和支柱压力变化不很明显,顶板呈弯曲下沉趋势。
六、提高工作面采收率
工作面煤层厚度为1.7m,严禁丢顶底煤,每班加强工程质量验收,浮煤清理干净、彻底,加强资源回收。同时要加大工作面挡媒板的应用。
七:组织正规循环作业经验及存在问题
组织正规循环作业经验及存在问题该工作面作业规程和循环作业图表制定的切实可行,为组织正额规循环作业提供了可靠地前提;工作面月度作业计划规定的产量、进度、煤质、材料消耗等指标均能较好的完成。
八:设备选型合理性、使用情况和事故分析
设备选型合理性、使用情况和事故分析该工作面选型合理,在回采过程中设备使用基本正常。加强対刮板司机的培训和监督,严禁司机在开车时睡觉,加强设备检修,以确保设备的正常运转。
10301工作面2014年3月开始正常回采,由于我矿对本工作面的重视,加强现场管理和安全教育培训,切实提高职工的技能水平和按章操作意识,于2014年9月顺利结束,实现了安全回采没有出现重伤以上事故。
第三篇:10801采煤工作面损失率分析报告和总结
纳雍县富民煤矿10801
采煤工作面损失率分析报告和总结
编制人:王东
2013-5-30
富民煤矿10801
采煤工作面损失率分析报告和总结
一、工作面概况
10801采煤工作面布置在东部区8#煤层中,标高为+1923—+1935m(煤层 底板标高),地面对应为山体,无建筑物、公路、供电线路,本工作面走向长约240米,倾斜长平均85米;煤体平均厚度为1.8m, 10801采煤工作面北部为防水保护煤柱线,南部为10803工作面,西面为井筒保护煤柱线,东部为矿界保护煤柱线。10801采煤工作面采用炮采落煤,顶板支护为单体液压支柱配合∏型钢梁进行支护,采煤方法为走向长壁后退式采煤法,全部垮落法管理顶板。
该工作面于2012年11月进行回采,2013年5月回采工作面结束。
二、巷道布置及支护1、10801采煤工作面回风巷均断面为6.0㎡,采用工字钢棚支护,运输巷采用锚杆、锚索、联合支护,巷道布置经济合理,采用一进一回U型通风。
2、10801采煤工作面煤层平均厚度为1.8米,煤层较薄,进行一次性采全高。
三、工作面开采及资源储量动用情况
10801采煤工作面于2012年11月5日开始回采,至201
3年5月18日结束。工作面实际倾角11°~13°,平均12º,实际平均采高1.8m,工作面走向长度为240m,工作面倾向长度为240m,容重为1.46m/t,实际动用储量53611t,实际采出煤量为50930吨,损失量为2680t,工作面回采率为95%。
四、回采过程中遇到的问题及处理方法
10801采煤工作面在回采期间顶底板较为稳定,出现空顶距过大的情况,为此留设专人对该处进行强制放顶,加强超前支护的管理。同时对初撑力进行检测,确保支柱正规安全。回采期间,加强拉线作业,支柱工对支柱和梁子成一条线,确保采面的精准性。
五、矿压显现及顶板管理经验
10801采煤工作面整体地质条件较好,顶板为泥岩,破碎易冒落,直接顶为中粗砂岩,硬度较大,顶板完整性较好,工作面初次来压之前,梁子和支柱压力变化不很明显,顶板呈弯曲下沉趋势。
六、提高工作面采收率
工作面煤层厚度为1.8m,严禁丢顶底煤,每班加强工程质量验收,浮煤清理干净、彻底,加强资源回收。同时要加大工作面挡媒板的应用。
七:组织正规循环作业经验及存在问题
组织正规循环作业经验及存在问题该工作面作业规程和循
3环作业图表制定的切实可行,为组织正额规循环作业提供了可靠地前提;工作面月度作业计划规定的产量、进度、煤质、材料消耗等指标均能较好的完成。
八:设备选型合理性、使用情况和事故分析
设备选型合理性、使用情况和事故分析该工作面选型合理,在回采过程中设备使用基本正常。加强対刮板司机的培训和监督,严禁司机在开车时睡觉,加强设备检修,以确保设备的正常运转。
10801工作面2012年11月开始正常回采,由于我矿对本工作面的重视,加强现场管理和安全教育培训,切实提高职工的技能水平和按章操作意识,于2013年5月顺利结束,实现了安全回采没有出现重伤以上事故。
第四篇:8102采煤工作面损失率分析报告和总结
和尚嘴煤业8102 综采工作面损失率分析报告和总结
编制人:杜旭东 2015-9-28
和尚嘴煤业8102 综采工作面损失率分析报告和总结
一、工作面概况
8102工作面位于14-2号煤层,该工作面标高为+1075---+1056m(煤层 顶板标高),地面对应为山体,无建筑物、公路、供电线路,本工作面走向长870m,倾斜长120米;煤体厚度为1.53m---1.91m,平均厚度1.70m,倾角0—3°。根据钻探资料显示8102工作面距上覆12号煤层8—12m,距11号煤层35—45m。8102工作面整体走向呈一向斜构造,向斜轴部位于工作面280m处,工作面内部未发现落差1.5m的断层,煤层结构简单,地质构造发育程度简单,属于稳定型煤层。
该工作面于2015年2月进行回采,2015年9月回采工作面结束。
二、巷道布置及支护 1、8102采煤工作面回风巷均断面为9.0㎡,采用锚网、锚杆、锚索联合支护,运输巷均断面为11.25㎡采用锚杆、锚索、联合支护,巷道布置经济合理,采用一进一回U型通风。2、8102采煤工作面煤层平均厚度为1.7米,煤层较薄,进行一次性采全高。
三、工作面开采及资源储量动用情况
10801采煤工作面于2012年11月5日开始回采,至2013
年5月18日结束。工作面实际倾角11°~13°,平均12º,实际平均采高1.8m,工作面走向长度为240m,工作面倾向长度为240m,容重为1.46m/t,实际动用储量53611t,实际采出煤量为50930吨,损失量为2680t,工作面回采率为95%。
四、回采过程中遇到的问题及处理方法
10801采煤工作面在回采期间顶底板较为稳定,出现空顶距过大的情况,为此留设专人对该处进行强制放顶,加强超前支护的管理。同时对初撑力进行检测,确保支柱正规安全。回采期间,加强拉线作业,支柱工对支柱和梁子成一条线,确保采面的精准性。
五、矿压显现及顶板管理经验
10801采煤工作面整体地质条件较好,顶板为泥岩,破碎易冒落,直接顶为中粗砂岩,硬度较大,顶板完整性较好,工作面初次来压之前,梁子和支柱压力变化不很明显,顶板呈弯曲下沉趋势。
六、提高工作面采收率
工作面煤层厚度为1.8m,严禁丢顶底煤,每班加强工程质量验收,浮煤清理干净、彻底,加强资源回收。同时要加大工作面挡媒板的应用。
七:组织正规循环作业经验及存在问题
组织正规循环作业经验及存在问题该工作面作业规程和循3
环作业图表制定的切实可行,为组织正额规循环作业提供了可靠地前提;工作面月度作业计划规定的产量、进度、煤质、材料消耗等指标均能较好的完成。
八:设备选型合理性、使用情况和事故分析
设备选型合理性、使用情况和事故分析该工作面选型合理,在回采过程中设备使用基本正常。加强対刮板司机的培训和监督,严禁司机在开车时睡觉,加强设备检修,以确保设备的正常运转。
10801工作面2012年11月开始正常回采,由于我矿对本工作面的重视,加强现场管理和安全教育培训,切实提高职工的技能水平和按章操作意识,于2013年5月顺利结束,实现了安全回采没有出现重伤以上事故。
第五篇:采煤工作面回采成本分析范文
回采成本分析
2207综采工作面于2008年11月15日开始回采,至2009年3月10日回采结束,历时约3.8个月,回采实体煤42.5万吨。回采工作全部由准备队完成。
2207工作面回采费用分析表2207工作面序号费用项目金额(万元)113.168.380.0412.535.6560.555.121.7311.877.29270.76211.7921.382.82619.922201工作面较2201工作面增+减-金额(万元)-21.38-12.82-0.10-0.454.47-4.55-2.081.71-3.66-3.91-38.84-85.41-247.97-2.08-395.67单位成本(元/吨)-0.05-0.230.000.030.110.11-0.020.04-0.03-0.050.13-1.00-4.92-0.03-5.87备注单位成本金额单位成本(元/吨)(万元)(元/吨)2.660.200.000.290.131.420.120.040.280.176.374.980.500.0714.59134.5321.200.1412.981.1865.107.190.0115.5311.20309.60297.20269.354.901015.582.710.430.000.260.021.310.140.000.310.236.245.995.430.1020.46一123456789二三四五合计材料费木材火工品支护材料大型材料配件专用工具建工材料油脂及乳化液其他材料人工费租赁费电费修理、加工费
一、回采费用
1、材料费用
2207综采工作面回采期间共发生材料费用113.16万元,单位成本2.66元/吨,较2201工作面134.53万元减支21.38万元,单位成本减支0.05元/吨。
(1)木材:2207综采工作面回采期间消耗木材8.38万元,单位成本0.20元/吨,较2201工作面21.2万元减支12.82万元,单位成本减支0.23元/吨。主要原因为2207工作面两顺槽顶板条件较好,减少半圆木的投入。
(2)火工品:2207综采工作面回采期间消耗火工品0.04万元。(3)支护材料:2207综采工作面回采期间消耗支护材料12.53万元,单位成本0.29元/吨,较2201工作面12.98万元减支0.26万元,单位成本增支0.03元/吨。
(4)大型材料:2207综采工作面回采期间投入大型材料5.65万元,单位成本0.13元/吨,较2201工作面1.18万元增支4.47万元。主要是2207工作面回采期间投入橡套电缆约5万元。
(5)配件:2207综采工作面回采期间消耗配件60.55万元,单位成本1.42元/吨,较2201工作面65.10万元减支4.55万元,单位成本增支0.11元/吨。主要原因是投入变频器27万元、导向滑靴2.38万元。
(6)专用工具:2207综采工作面回采期间投入专用工具5.12万元。(7)油脂及乳化液:2207综采工作面回采期间消耗油脂及乳化液11.87万元,单位成本0.28元/吨,较2201工作面减支3.66万元,单位成本降支0.03元/吨。
(8)其他材料:2207综采工作面回采期间投入其他材料7.29万元,单位成本0.17元/吨,较2201工作面减少投入3.91万元,单位成本降支0.05元/吨。
2、人工费
回采期间,共投入人工费270.76万元,累计发生工数18213个,工效23.33吨/工,单位成本6.37元/吨。较2201工作面297.20万元减少38.84万元,单位成本增支0.13元/吨。
3、租赁费
2207综采工作面回采期间发生租赁费211.79万元,单位成本4.98元/吨,较2201工作面297.20万元减支85.41万元,单位成本降支1.00元/吨。主要是2207工作面回采推进速度快,较2201工作面5.7个月提前1.9个月完成回采工作。
4、电费
2207综采工作面回采期间发生电费21.38万元,单位成本0.50元/吨,较2201工作面269.35万元减支247.97万元,单位成本降支4.92万元。
5、修理、加工费
2207综采工作面回采期间发生修理、加工费2.82万元,较2201工作面4.90万元减支2.08万元。
二、回采经济技术分析
2207综采工作面回采各项费用中,除租赁费、电费外,其余各项经济指标基本与2201综采工作面持平,造成租赁费、电费较2201综采工作面单位成本大幅下降的原因主要是2201工作面回采期间涌水量大,平均涌水量达150m3/h以上,增加排水设备,同时改造煤流系统,工作面出煤由下行出煤改为上行出煤,增加2201联络巷及220
2皮顺外段两部运输设备。
2207综采工作面回采工作亮点:
1、材料回采单位成本创记录。2207工作面回采期间,实际消耗材料较矿计划节余14.98万元。材料回采单位成本仅2.66元/吨。
2、采取各项技术措施,最大限度回收煤炭资源。2207综采工作面共回采煤炭资源42.5万吨,较设计37.66万吨增加4.84万吨。
3、物资回收效果显著。回采期间,最大限度地回收了钢带、锚杆等,按矿物资回收单价折合后,奖励准备队共计5.61万元。