圆盘剪调试总结2008.8.12

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第一篇:圆盘剪调试总结2008.8.12

圆盘剪调试工作总结

----2008年9月12日

我公司于2007年9月份对拉矫机组改造,将其原悬臂式圆盘剪更换成通轴剪(制造厂家佛山捷昌有限公司),安装后一直未调试成功,主要原因是: ⑴在有张力情况下,剪切0.3mm以下的板时,出现细碎的双边浪。⑵刀套在带钢表面有压痕。⑶带钢边部有刀片的压痕。

⑷在无张力状态下,无法控制带钢跑偏。

08年8月这次调试,历时3天初步取得成果,在有张力情况下0.3mm的带钢可以连续生产,并保证无上述质量缺陷,生产速度可以达到140m/min。但0.2mm的仍没有实验,相信应该没有问题。这次调试有进展,主要有以下几个方面原因:

⑴更换胶套,胶套的内外径尺寸控制,表面硬度控制相对严格。⑵改变上刀轴胶套的装配形式,采取分段均布装配工作用胶套。见简图:

注:黑色为刀片和刀轴,粉色为工作用胶套,刀片两边的蓝色胶套若生产0.3mm以下的带钢用10mm厚度的,生产0.3mm以上的带钢用15mm厚度的。

⑶刀片的间隙(一般情况下为带钢厚度的10%---15%)由原来的0.05mm改成0.025mm。刀片的摆动控制在0.03mm以下。

⑷检查刀片的外圆,尽可能的将跳动降至0.10mm以下。

⑸剪切0.3 mm厚度以下的带钢时应选折新刀片,保证刃部锋利无缺口。

⑹操作过程中,待机组运行起来后再将上刀片压下,防止因直线压下造成的刀片刃部损伤;压下量(一般小于带钢厚的50%或可理解成上下刀片点对点剪切)达到能剪切即可。⑺边丝收取时,尽可能降低开口角度,保证适合的卷取张力。

⑻当高速生产时,不定时的向刀片的刃部涂润滑油,防止刀片摩擦产生磁性。⑼同时保证带钢运行平稳,调整好入出口托辊与下刀片顶点的形成的平面。

⑽当生产运行速度增高或降速时,如若有边浪出现,可适当微调高刀轴的夹送力矩,如若出现大量毛刺应微降低刀轴的夹送力矩。

成品作业区

2008-9-5

第二篇:调试总结

调试总结

来到海南昌江项目部电气队已经有50多天了,我有幸加入到调试队。听师傅们说:“调试现在改新模式了,我们是第一批加入进来的,机会真是千载难逢,要我们务必抓住这次机会!”听后我激动异常,暗暗下决心机会是留给有准备的人的,现在机会就放在我面前,我若不抓住,岂不是白白浪费?所以,努力与学习以及实践与理论都将为此而进行。

调试是一门技术活,彭师傅说过:“干调试要多问,多看,少动手。”说实话,刚听到这我就想“不是应该多动手吗?这样才能更加的熟练技能。”后来,我明白了“少动手”的意思是不要乱动、乱摸,调试不仅危险高压电,而且一旦产生事故十分严重,那些仪器仪表十分昂贵。一定要熟悉弄懂后才按规定操作,这也就要坐到前面说的“多问、多看。”

最近我们干的活主要是环吊、门吊、半门吊,具体就是一些接线,打磨,放电缆、装网架等等。在此过程中我深深明白四个字:眼高手低。这也是在学校时,实习老师常常教导我们的“干活最容易犯的是眼高手低,一个很简单的活看起来很容易,一旦动手,你就发现不是那么回事。”现在回想起来,才明白老师的淳淳教导。就在前几天,郭师傅跟牛师傅交给我一个任务,让我协助焊工把角钢焊上,再把网架固定在上面,结果我没把角钢扶正,导致角钢向两边偏了整整5cm。事后,牛师傅严厉的批评了我,我无言以对,默默的思索自己错在了什么地方。最后,我用磨光机把角钢切下来,重新再安装上去。就是这一次,我真正懂得了“眼高手低。”当然了,这段时间,我也发生了许多别的失误。例如:常常忘记一些该办的要紧事、有些方面操作不当以及把螺丝弄丢等等。这些都不一一列举了。总之,干这些活,我明白了许多,也成熟了许多,我会尽自己的努力做好自己的工作。

这两个星期也感觉挺忙的,周一周三延点、周二周四培训、周六加班。彭师傅曾问我:“晚上培训精力上没问题吧?对这个培训有什么看法?”我说:“精力上当然没问题,就是培训的有点快,有很多不是太懂,希望能讲的慢一些,细一些。”彭师傅对此跟我详细的说:“培训其实并不是都全部教懂,因为有些东西是需要接触,进行具体的操作时才能真正的懂,培训的主要目的是把调试的主要内容,具体方向,大多方面讲一些,让我们在业余有个学习的方向,这个主要靠的就是自己本身的努力。”听后,我豁然开朗,明白了自己的努力方向。对调试的其他建议,说实话,还真不知道说什么,因为我们才接触这个调试,还处于懵懵懂懂之中,只有在遇到实际的问题时,我们才会具体的提出来,所以建议问题还是留到现学现问吧。

最后,想起了李师傅给我们的寄语:书山有路勤为径、学海无涯苦作舟。是啊,学习如逆水推舟,不进则退,获得成功的途径只有努力与付出。在此,在调试队我要践行我的誓言:人生难得一回闯,且看失败与成长。

赵直2012年08月26日

第三篇:清大调试总结

清大调试工作汇报

一、调试时间:2009-6-2~2009-7-17。

二、调试背景:

现场水质严重恶化,水解酸化COD在750~950之间,一体池出水COD400以上;

设备损坏严重,八台管道泵有三台不能使用,另有四台是带病运行; 甲方存在严重的不信任情绪,合作态度也比较消极。

三、工作内容: 1、6.2~~6.13:

(1)检查确定已坏设备的病因,维修不需更换配件的抽泥泵。

(2)配合创精售后人员修好六台1.5Kw的管道泵,更换五个机封及十二个轴承;其中电机烧坏的一台现场无法修理,请示宋总后定由我方外运修理,由创精发一件机械密封,重缠线圈,换轴承两个。

(3)水质调试。数据上报之后根据李工指示:排掉部分污泥,加大两个回流,加大曝气量,A池、活性污泥池和曝气生物滤池适当添加营养物面粉,原李建调试时使用的磷酸二氢铵不再使用。

闷曝回流一周后,效果较以前好,但一体池出水COD仍在300多。2、6.13~6.26:

(1)经6.13日李工现场诊断,按照李工所定方案调整培养,闷曝一周后加大进水量,出水水质加快好转,后宋总与李工现场视察,强调要继续稳定水质情况,同时尽力促使甲方取样验收。至6月26日,一体池出水COD基本稳定在180~220之间。

(2)6月18日请查经理夫妇吃饭;

(3)6.20~6.23两次报清大乳业高总已经具备取样验收条件,高不认为具备条件,要求稳定下来再说。3、6.27~7.10(1)已经收处全部生产污水,水量在70~120m3之间。一体池出水COD继续稳定在175~195之间,滤池及清水池COD稳定在50~80之间。

(2)7.3日清大污水处理协调会:

参与者:清大高、查、污水班组4人、机电班组5人,我方梁崇刚、辛雪梅。

清大高经理提出要求: 1)污水完全收集不外排;(我方言明当时已做到)2)力争7月份验收; 3)做好人员培训;

4)清大内部加强人员管理,调机电组班长临时负责污水。我方承诺:

1)调试过程真实透明;

2)加班加点,尽快往前赶,早日使水质稳定; 3)加强人员培训和指导。4、7.11~7.16

(1)连降暴雨引发山洪,进入污水集水装置水量加大,在我方多次提醒与要求要坚持“逐步增水,禁止骤升”原则时,甲方操作人员仍连续两天短时加大以雨水为主的进水量,引起水质波动,7月12号下午检测结果显示,整个系统已经出现了比较明显的水质倒退,我方急言制止继续大量进水,并提出“缓进水,大风量,大回流,多排泥”的应对措施,操作人员仍我行我素于12日夜间或凌晨大量进水;我方于6.13日提请清大乳业高总开会解决协调和配合问题,之后每天催促,清大乳业因故拖至7月16号才开会讨论。

(2)7.16开会: 我方坚持观点:

1)我方调试,则有权根据水质调整操作;除非对方自己调试,则我们可以撤人;

2)问题既然已经出现,应尽快解决与恢复,不应继续错上加错,人为地恶意加大事故;

3)现场问题报请领导后,清大乳业一直拖后至第四天才开会解决,此时水质已经恶化比较严重。

对方观点:

1)工期拖到现在,清大方虽有责任,我方也有责任; 2)水量应该达到设计200m3,或者尽可能多;

3)要求污水班组一切操作按照我方要求,希望双方继续紧密合作,但是污水操作人员期间曾表示拒绝使用清水。

(3)将会议情况上报李工,确定重新调整的方案:使用清水反冲、稀释,重新培养。清大,高总言现场情况不熟,须与现场机电班长等人商定,现场自查副经理一下所有相关人员均不赞成使用清水。此情况上报。

(4)7月16日夜间接到指示:我方撤人,撤人时必须向清大高总言明: 1)我方春节前就已经调试合格,因为甲方原因未验收,有高总所出的证明信为证;(实际表述为:我方春节前就已经达到稳定、正常的水质,因种种原因未验收);

2)现在经一个半月的努力,我方已经全负荷稳定、正常的运行近两周,技术上不存在任何问题;

3)暴雨期间操作人员存在野蛮操作和恶意操作的问题,才导致现在水质严重倒退的情况;

4)山上冲下的雨水低营养、多泥,多红页岩矿物成分,又是短时间超量进水,造成生物膜脱落严重,已有明显上浮生物膜,重新调整恢复至原来水平即使最快捷的方法也要两三周以上,已经超出了我现场二人向宋总承诺的承包期,承包期以外无工资,所以我们需要回公司。

四、个人总结:

清大工作我个人参与前后总计08年5个月,09年1个半月,期间学到不少东西,也付出了个人努力。如宋总所言,造成现在糟糕的结果,说明我在现场的工作不到位,工作方式上存在着处事太理想化、不灵活等问题。

三达环保技术部:梁崇刚

2009-7-18

第四篇:冻干机调试总结

冻干机调试总结

2008年10月11日到2008年10月12日对2号和1号GLZY-15B型冷冻干燥机进行了空载板层热均匀性验证,此过程是将冻干机从30℃到0℃再到-30℃,干箱制品温度探头和验证系统温度探头均匀分布在每层搁板之上,2008年10月11日1号机的温度的探头可能没有放好,导致有的探头的温度相差较大。2008年10月12日2号机的热分布相对比较均匀。

2008年10月12日冻干机调试:

1.1号冻干机的2号制冷系统压力普遍偏低。其原因是2号制冷系统的水冷凝器上的一个螺丝没转紧,导致氟利昂泄漏,现已对2号制冷系统全面氮气保压检漏,漏氟问题基本解决。

2.1号冻干机干箱真空泄漏率>0.025Pa·㎡·m/s 真空保压不成功,1号机的干箱密闭性不达标。

3.2号冻干机水环泵与干箱排水的一节螺纹没绑生料带有漏水,影响水环泵抽真空。

4.1号冻干机的真空油变的混浊,其原因可能是真空泵进水。可换真空油或开镇流来解决。

5.2号机的3号温度探头温度显示不正常,时好时坏。原因:里面的两根细丝前端的接头处或中间有裂痕导致接触不良。解决方法:可将两根细丝重新接牢。

第五篇:自动化调试总结

年终总结

经过一年以来公司领导的精心培养,让我在工作中积累了丰富的经验,但是我也有很多做得不足的地方。总得来说,一年来的工作如下:

一、机台调试和机台保养;

二、跟1.25FP1#大修;

三、辅助其他同事装配新机。

首先,机台调试和机台保养方面,以前我在机台调试时,思路不是很清晰,很容易就被一些表面现象引入误区中。举几个例子说吧,我在调试1.25FP4#机的CCD平面度不稳定的问题时,在运行自动模式下观察图片中端子的变化,感觉上以为是产品在轨道中晃动因素造成,于是呢我就将压块调紧了点,以为这样就会稳定了,但是结果还是不稳定,虽然在手动调试时符合DTM测量值,在自动运行时就变了。后来发现在调试CCD时在获取端子点时使用了自动调整。还有1.25FP3#机,在调试胶片长度不稳定的问题,原因是送胶皮拨爪与其他零件有干涉,然后呢就去磨送料拨爪,但是运行一段时间后又会有干涉。我就思考在这之间发生了什么操作,原来员工在调试胶片位置时移动过胶片机构的位置,然而与胶片拨爪有干涉的零件不是一个整体,所以会每次调过这个机构的位置后胶片会变短的原因。

其次,跟1.25FP1#大修。虽然跟大修比较辛苦,但是让我明白了许多。也举个例子,在1.25FP1#机装配主轴时,就在想它的限位会在哪里,装的时候验证了自己的想法。说来也巧,就在这个时候BOX16#主轴走位,起初开机员工描述是说凸轮走位,我去观察时就发现是所有凸轮都走位了,都与其FOLLOWER错开一段距离了,但是给我的第一感觉就是主轴的限位那螺母松了,拆开一看还真是这样,原因是限位这边的轴承在轴向上压碎了滚珠,所以主轴在轴向上会有间隙,以至于主轴上的凸轮都走位了。

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