第一篇:右江水电厂召开机组检修总结
2009年6月19日,右江水电厂召开机组检修总结表彰大会,会议由电厂副厂长梁锋主持,苏训总经理、张霍德总顾问、人力资源部吴小龙经理、资产管理部石先霖经理和电厂员工参加了会议。会议上,机组检修工作领导小组指挥、技术负责人、安全负责人、运行方式负责人全面分析总结了检修过程中做的好的方面和存在的不足。梁副厂长在会上也肯定了检修从准备工作到进度控制良好以及各部门相互配合密切,同时提出了今后检修工作思路和总体要求。
张总顾问、人力资源部吴经理、资产管理部石经理对本次检修工作,尤其是我厂独立完成#
1、#2机组检修,给予了充分的肯定,对电厂顺利完成机组检修工作任务表示祝贺。
总经理苏训在会议上做重要讲话,检修工作是电厂的硬任务,硬任务就必须坚决执行,尤其是自主检修是锻炼队伍,提高技术水平的有效途径,是培养团队精神,提高动手能力的难得机会,是保障机组安全、稳定、经济运行的必要前提。苏总还强调了电厂严格管理、规范运行、责任分明的必要性,指出在工作中暴露问题不回避,遇到困难不气馁,要在实践中提高水平,在难题中培养能力,各系统都应有一专多能的攻坚能手,电厂要培养出一支善于打硬仗的队伍。最后,苏总指出检修总结会是检修工作不可或缺的一个环节,是总结教训、积累经验的有效方法,充分肯定了此次会议的重要意义。
会议上给予了电厂员工表彰,奖励赵松鹏、李兴文、吕油库等六位在此次检修中表现突出的先进个人。
第二篇:长湖水电厂机组状态检修工作汇报
机组状态检修工作汇报
--------长湖发电公司
长湖发电公司共装有两台水轮发电机组,一号机于1973年3月28日并网发电,一号机于1974年4月28日投入系统并网运行,机组投运时,装机是2*36MW。2003年对2号发电机进行增容改造,增容后发电机额定功率为40MW,最大功率为45MW,目前总装机为76MW。下面简单回顾我公司在开展发电机状态检修工作中的主要工作情况。
一、检修制度的建立、发展、完善和优化
制度的建立和完善是开展状态检修的基础,因此,首先是完善设备台帐的管理制度、检修制度、设备的预防性试验制度和档案管理制度,特别是经过企业“双达标”和申报“AA”先进企业以来,我们的基础管理更加完善,修改了设备检修规程、预防性试验规程、设备台帐,并认真做好设备的检修前后记录,认真编写检修报告,做到凡事有据可查、凡事有据可依,做到心中有数。
二、检修的内容、范围、计划、方式方法、实施效果
设备的检修工作是根据设备的运行状况、设备的健康状态而实施的。设备检修之前,由部门主管领导召集班长及专责以上的管理人员召开机组检修准备工作会议,各班班长及各级管理人员首先汇报机组运行中存在的问题、检修的内容、改造范围等,同时还根据机组存在的实际问题,召集相关的专业人员召开分析会,充分收集机组运行中的各种运行参数、试验数据等,通过综合分析确定机组的检修计划、检修范围、检修时间等。如:
1.2003年2号发电机增容改造是通过机组的健康状态和可行性论证而确定的。改造前因通风改造设计不周,发电机定子线棒受透平油的浸入腐蚀,油长期和空气接触,含有少量水份和杂质,绝缘材料受到浸蚀后,逐年老化,绝缘强度逐年下降,2001年9月15日由于发电机定子绝缘击穿导致单相接地和相间短路,造成铁芯严重烧损,利用机组抢修机会,对铁芯进行温升试验,在1T时最高温升为28.5K,最大温差为23.1K,结果均超过标准要求(铁芯试验标准为:1T时最高温升为25K,最大温差为15K)。2001年11月20日,对发电机进行直流耐压试验时,考虑到该发电机运行已经28年,绝缘已经老化,就降低了试验标准,仅做了2.0倍的直流耐压试验,但是线棒端部还是发生了放电,主绝缘被击穿。通过以上试验综合分析,说明发电机绝缘老化较严重,若不进行改造,机组运行中随时会有发生事故的可能。2003年1月我们结合机组大修的机会,对发电机进行了增容改造,更换了定子铁芯、线棒和转子线圈。经过改造后,机组至今运行稳定正常。
2.结合二号机组状态检修经验,2004年11月1号机组大修时,考虑发电机已经投运30年,利用本次大修机会,对其定子绕组绝缘老化情况进行鉴定试验,分别进行绝缘电阻和吸收比测量、直流耐压试验和泄漏电流测量、交流耐压试验、交流第二电流增加率∆I(%)测量、定子绕组介质损耗试验、定子绕组局部放电试验,结论认为,1号发电机三相定子绕组绝缘未发现异常,说明三相定子绕组尚未出现老化情况。1号发电机投运已运行32年,至今未发生过一起因发电机绝缘造成的事故,这是与我们做好设备定期预防性试验,设备绝缘监督和机组检修工作分不开的。下一步我公司计划对其发电机也进行增容改造。
三、检修管理平台的设置及其功能
建立设备检修制度、检修文件包和MIS系统的信息管理,做好设备的维修计划、设备改造计划,严格执行设备的检修监督管理制度,经常深入检修现场与检修队伍一起做好设备的试验,及时分析测试数据,做好阶段性隐蔽项目和设备按照的三级验收。
1.组织机构
副总经理生安部经理副总工程师生安部副经理电气专责机械专责电气班机械班
2.工作程序
工作程序确定过程收集设备的信息过程过程策划过程控制维修过程的管理质量验收
四、检修的备品备件计划和采购经验
检修备品备件主要是根据的元件生产周期,元件的重要性,材料的易损、易耗,同时为了减少库存降低生产成本,有计划、有针对性的做好备品备件计划和采购,如:定子线棒、转子线圈是按一台发电机的5~10%作为必备品,定子线棒槽楔和环氧半导体垫条一台发电机的50%材料作为备件。
五、检修的监测、诊断、分析研究的仪器、设备和系统等技术的应用经验、措施和方案
目前机组的运行状态监测主要有计算机监控系统、应用振动摆度监测、发 电机定子线圈温度监测、定子冷风器进风和出风温度监测、上导瓦温监测、水车轴承温度监测和推力轴承温度监测、润滑油油位监测等,另外还对机组 润滑油定期取样送检,并严格按出厂设计值设定报警值,对设备在运行中因 越高限报警的我们决不掉以轻心,及时检查分析是外部原因还是设备问题 逐一排查。
2006年6月中旬,一号机组运行时推力瓦运行温度有一点达到60度越高限报警。其它各测点也将达到报警值。针对计算机监控系统温度测量装置发出#1机组推力瓦某点温度报警现象,我们马上召集有关人员进行专题分析会议。指定生安部有关领导亲自跟踪落实,分析机组推力瓦温度过高的各种原因。经过讨论分析认为主要有下面一些原因:1.新换的推力瓦运行半年后质量可能有问题(05年11月份更换的新瓦);2.推力轴承油中有异物伤瓦;3.推力轴承油量和油质检查;4.推力冷油管路堵塞;5.推力轴承处部件松动(如垫片、锁片等);6.推力轴承温度计、电气屏蔽装置有异常;7.机组振动摆度变大。根据以上原因分析,我们制定了检查整改方案和防范措施,把每项检查处理工作落实到具体负责人。同时马上组织维修人员在条件允许下逐项进行检查,没有发现异常问题。通过事前对测量装置的监测、诊断;通过对推力轴承温度报警的详细分析;通过对推力轴承温度整改方案的全面认真检查。最后综合分析初步判断为推力瓦本身有问题。于是决定在7月10日至13日申请停机进行检修,经解体后发现10块推力瓦表面近三分之二的面积出现波浪型,用手去摸明显感觉有凹凸不平,均有不同程度的烧损,经过三天的抢修工作把这机组的重要缺陷消除在萌芽之中,否则将导致机组设备的事故进一步扩大,保证了机组设备的安全和可靠稳定运行!这一设备监测、分析、检查、检修过程进一步体现了在线监测和状态检修的重要性。
通过上述的事例可知,开展发电机状态监测和状态检修,既能够及时发 现设备的状况,又减少了设备的检修时间,减少了检修费用,降低了生产成本,同时还保证了设备在健康的状态下运行,因此,发电机状态检修是值得推广和 发展,是很有必要的。虽然,我们在发电机状态检修方面也做了一些工作,但 离上级部门的要求和兄弟单位的差距还很远,我们今天的发言只是抛砖引玉,取他人之长,补自己之短,在在座的各位专家指导和同行的支持帮助下,我们 将继续努力把机组设备状态检修工作做好。为广东电力事业出多点力,认认真 真、实实在在把本职工作做好,确保长湖发电公司机组设备的安全可靠运行!
二○○六年九月六日
第三篇:水电厂机组大修总结
凌津滩1#机组A修总结
4月9日晚8时1#机组开机成功,标志1#机组A级检修主要工作圆满完成,整个1#机组检修从3月2日开始,包括铜套厂家加工10天,至4月9日并网报竣工历时39天,检修过程中未发生人身和设备的不安全事件,检修过程中的各项检修记录和测量数据、试验结果均得到监理的监督和确认,机组检修后开机并网一次成功。1#机组检修的提前完成为电厂的汛期大发和安全生产提供了有力的保证,为今后几台机组的同类工作积累了成功的经验,也为今后策划和组织其他大型检修进行了一次有益的演练。现在我就本次检修做个简单的总结:
一、确保检修安全这块基石:
检修伊始,厂部就提出确保检修安全、质量、工期的要求,鉴于次此检修起重作业多,高空作业多,夹杂着多层作业等特点,事业部又重未进行过,事业部高度重视安全,从检修前思想动员到实际工作,以及历次碰头会无一不强调和提醒,与生产部、监理一起全方位、全过程的对现场安全进行监管,力争作到及时发现问题,对存在的问题及时进行整改不留隐患,如:现场脚手架甲板不够,及时予以添臵,第一次转轮吊装方案中副钩起升重量不够,停工修改方案等;现场设立的专职安全员认真负责,对待安全问题能坚持原则(安全员因故离开也另外指定安全员):脚手架的搭设,工器具的完好与摆放,临时用电等进行检查;重大和关键工作前进行讨论和交底,责任分工明确,人员安排到位如:转轮吊装、铜套冷却、操作油管的拆装。正是由于这些措施保证了检修人身和设备的安全
二、检修质量控制严密:
为保证检修质量,检修组织开始就明确了技术负责及验收程序,此次检修质量控制真正作到了:全过程、全方位的控制,1)从技术方案的编制、另部件的拆装到分部试验和调试等无一不经过严格把关,每项拆装均要有记号和记录,甚至做图表示;更换的密封或另部件均经厂部和监理确认;对检修中重要设备的安装先进行预装或在其他设备上试验;2)强化检修人员质量意识,检修质量的好坏,关键在工作人员的质量意识,事业部在检修开始就作出相关明确规定,严禁盲目施工,在这点上都已作到,整个检修过程中未发生质量不良事件,特别是未发生与验收人员因为质量控制方面原因的争执等说明员工对待检修质量的良好态度;3)质量跟踪到位,点检的24小时跟班,包括早、晚班的工作情况总指挥、生产部、监理赵工都及时掌握,质量监管不失控。
三、检修进度超预期(提前):
在即将进入汛期时发现 1#机组漏油,厂部决定进行A修,事业部真正的检修准备就一周左右时间,厂部和公司领导提出奋战40多天完成1#机组A修的目标,压力不小,(主要是事业部以前从未进行过此类大型检修,对于检修的难度和工期等均无把握,比较洪江1、2#机组在备品到位、有日本专家指导的情况下分别用了52和45天)。对整个A修进行了认真的策划,特别是进度计划根据工序、工艺要求和厂部提出的目标进行多次优化、修改;检修过程中以进度计划为指导,严格执行,合理修改,特别是检修中不能出现返工(象这样的项目施工,一旦出现重大返工都将导致工期无法保证),整个检修在总指挥的指导下作到了:1)开工准备短,检修(方案、工器具、材料、现场等)准备仅一周,有的是边施工边准备,备品备件也是另时清理和采购;2)检修时间短(3月2日开工到4月9日发电并网共39天);3)整个检修完成基本上以凌津滩工地人员自主完成(请石勇来了2天)。
四、现场文明施工良好:
在这样短的工期内要完成这些任务,要保证现场的文明施工确有难度,好在厂领导有高的要求,事业部也有些好的传统,认真起来也基本能作好:从检修现场的设备定臵管理、场地保护、现场的表示标语、检修区域围拦的装设、拆卸设备的保护、废旧物质的收集清理等基本到位,检修接近尾声时正好集团公司来此进行检查,郭延秋处长就对检修现场及检修有关方案给以了肯定。
总结1#机组A修成功的因素有这么几点:
1、厂部和公司领导的高度重视,潘厂长在08年工作会上、1#机组A修作为8项重点工作之一,在动员会上鼓励大家所说的:其他电厂能做的凌厂也能作,其他事业部能做到的凌津滩事业部也应该作到。并多次宣布举全厂之力搞好1#机组A修,对检修给以了最大的指导和支持,潘厂长、张厂长还经常现场检查指导,鼓劲加油,公司丁总、向总也亲临现场并多次过问。
2、指挥正确有力,此次检修以徐总亲任总指挥,对检修全过程进行指导和指挥,特别是有段时间身体不适,仍加班坚持,始终把握现场情况,一旦有变化,及时作出调整,带病坚持对大家也是鼓励。
3、密切配合、团结协作,从检修开始厂属各部门就给以有力支援,特别是生产部在检修紧张阶段,自己人手不够的情况下抽调精兵强将支援检修,既保证了验收及时可靠,又加快了检修进度,有的还志愿参加(如在浆叶轴颈打摸时刘军看到我们电气的忙不过来,就主动安排人支援),联系运行操作反应也很及时,包括食堂的师傅们对我们多次变化的用餐都非常支持。此次检修监理要求比较严格,但仍然与之配合非常良好。
4、检修队伍比较过硬,特别是机械分部的同志,作为检修的主力,主要表现在队伍作风较好:工作热情高、能吃苦、能连续作战(王章军病了还坚持,每天晚班到12点以后,我几次抽查人到现场后他们都不知道,因为正顾做事);守纪律、视大局(赵敏、何建国小孩病了也不顾,电气、土建只要机械有要求、事业部有安排均全力支援);有一批专业技术水平较高的技术骨干,在一些关键工作中发挥了作用。
1#机组A修的成功,消除了设备的重大隐患,为汛期大发创造了条件,对其他机组的铜套磨损情况心中也有了底,对设备的熟悉和了解又进了个层次,特别是对检修队伍的锻炼和提升都非常有益,很多同志都没有见过,从一开始的紧张到后来的逐步提高,从专业水平和施工组织等方面锻炼和提高了一批人(包括我)。通过此次检修也暴露和发现一些问题,如:检修中方案考虑不细,导致临时修改方案(转轮吊装时钢丝绳穿的不对、葫芦链条太短),一些基础工作不扎实,有关技术标准要求等准备不充分;安全管理不到位之处,特别是工作忙起来就把安全放在一边(流道上工作不系安全带,脚手架不稳就开展工作);施工组织有待优化,进度计划安排欠合理,现场的调度有待提高;检修计划性不够,导致被动应付等。接下来事业部将着手检修记录进行整理,技术方案的修编,竣工资料的编制,对存在的问题认真分析、总结,力争在以后的检修中提高。(本人对检修的简单总结,不对之处,敬请批评指正)
第四篇:1号机组检修总结
1、2号机组C 级检修
工作总结
一、概述:
1号机组C级检修工作于2015年03月07日开始,于2015年03月10日结束,共历时4天。计划完成标准项目20项,实际完成项目20项。材料预算金额为22283.5元,实际完成 14949.83 元。
2号机组C级检修工作于2015年02月27日开始,于2015年03月02日结束,共历时4天。计划完成标准项目19项,实际完成项目19项。材料预算金额为1763.03元,实际完成 11131.13元
二、修前设备概况: 1、2号机组上次检修是在2014年3月,修后连续运行至今,未发生由于电气原因引起的非停。
三、本次检修主要工作及发现处理问题:
1、发电机系统:
1.1对1、2发电机上导油盆拆开后检查发现,上导轴瓦间隙在正常范围内。铂电阻大部分未能达到合格,经过更换后测试数据均符合规程要求。冷却器轻微堵塞捅洗后水量达到要求。
1.2对2台组空冷器进行捅洗,捅洗后水压试验发现有轻微堵塞现象,通过逐根检漏、管内壁清洁,无杂物,无腐蚀,再次水压试验合格。
1.3对1、2号机组刷架进行清扫、引线进行包扎,对1、2号集电环与碳刷长期接触存在凹槽,通过车床加工处理后表明光滑无痕迹。
1.4 对下导轴瓦间隙进行检查测量发现1、2号机组均略有偏大,经过调整后在范围内,见检修文件包。
2、二次端子排清理级螺钉加固
2.1对机组保护装置进行二次回路进行了清扫、检查、紧固,未发异常。
2.2 对1、2号机组测温屏温度巡检仪进行了更换显示正常,2号机组准步表进行更换正常,对2号机组励磁屏时间继电器进行更换正常。2.3 对端子排清扫及螺钉加固未发现异常。
3、水轮机部分
3.1 拆开主轴密封后发现1号机组密封有损坏现象,已更换。3.2 1、2号机组均有部分螺丝锈蚀已进行了更换 3.3 1、2号机组水导油盆进水、杂质较多,已清理干净 3.4 对1、2号机组冷却水总阀进行更换无漏水现象。
四、安全方面:
本次C修虽然工期紧,工作量较大,但通过职工的共同努力,安全情况良好,无事故、无障碍、异常及设备和人身上的不安全现象发生,本次小修共开出工作票6张,工作票合格率100%。
五、经验教训及不足之处
为了保证检修质量与进度,对于重点项目提前制定好了技术措施和安全措施,并明确了组织机构,明确了各级人员在安全管理和施工管理中的责任,在检修中全面贯彻执行。
由于本次检修未能全面严格按照安健环管理体系的要求开展各项检修任务,在设备拆开后未能及时进行定置标识及存放。
总之,通过本次小修,设备的健康状况得到了很大的提高,职工的技术水平也有了很大的提高,修后的设备在运行中均达到了设备的标准要求。
第五篇:机组仪表检修总结(模版)
3#机组检修总结
经历和参与了三次机组检修后,每次的感受都不一样。第一次,脑袋里面一片疑问,好多东西都没搞清楚,只是听领导的话,干就完了;第二次,努力搞清楚所有问题,有条理的进行每一项工作。这一次检修收获颇大,主要是由于齿轮箱正推温度TE-3-24451波动较大引起的停车,根本问题是上次检修不彻底造成的。作为一名仪表工最重要的仔细认真和吃苦耐劳。
一、仔细认真,这就包括到很多的方面。
1、检修前的准备工作。根据保运准备要拆的机组确定我们应该拆的仪表点。根据所拆的仪表点确定需要哪些工具。还要准备一些仪表备件、接头、穿线管、胶带、扎带、布条等以备不时之需。这就需要平时的了解和观察,做到万事俱备。这些虽然是一些小问题,但也会影响到拆除和安装的效率。当到了真正拆除和安装的时候,我总是感觉中途会出现缺这缺那的现象。
2、在拆仪表点的时候一定要仔细,首先看好记住各自的安装位置,然后检查有没有松动、破皮、扯断的地方,最后再做标记拆除。切记要轻拿轻放,用胶带包裹探头测量部分和中间接头,防止磕破和杂物进入。拆除后整齐摆放到安全位置。
3、检查有没有损坏的探头,如果有要及时更换。对于线皮有刮痕的要加热缩管保护起来。
4、有些仪表点的安装位置是固定的,比如齿轮箱的温度,它是点对点的安装,如果保运要更换瓦块一定要让他们确保每个瓦块和仪表安装地点对应起来(因为瓦块大多都一样,不是每个瓦块都有温度安装孔)。还要跟着保运的节奏,依次安装,因为有的温度在下瓦,轴一旦压住是转不动的。
5、在安装的过程中一定要仔细认真,最好是一人安装,一人监护,一人准备工具和材料,安装过程中闲杂人等切勿靠近,以免影响安装进度和质量。在安装时,一定要小心工具、小螺丝、杂物等掉进机组内。这次在安装低速轴的温度时小螺丝就掉进了齿轮箱内,造成了不必要的麻烦。
6、转速探头的安装需要在探头轻轻地拧不动的时候退多半丝,然后上紧,在紧螺丝的时候要看探头位置是否变化大,如果变化大需重装。震动探头的安装一般安装到10V左右即可。位移探头的安装是在保运多次确定之后的最大串量,安装过程中需要根据经验值和机组热膨胀适当的加减安装电压,这是比较复杂的一个安装,不仅仅是一个公式的计算,还需要主观验证。温度探头一定要插入安装孔中,固定牢固,在每次捋线的时候都要进行电阻的测量,保证温度正常可用。
7、探头安装完成后,要将延伸线固定住,防止轴在转动中绞线。延伸线出机组的接线孔一定要密封牢固,防止润滑油溢出。
8、整理好多余的延伸线整齐放到接线箱内,端子排接线要正确、牢固,不可松动。接线箱要密封防止小动物短路。
9、在安装仪表点的过程中最好有一人在控制室观察是否都显示正常,如不正常需要及时反馈。
10、安装完毕后,必须去3500机柜室复位所有仪表点,检查3500有没有报警,3#有一个模块在复位的情况下会出现报警,需要重新拔插即可消除报警。千万不可忽略。
11、收拾工具,清理现场垃圾。
二、吃苦耐劳。这是一个持续时间较长的工作,可以在拆除仪表点后,留一人在现场即可,轮流休息一会。但总体上还是比较累的工作,工作量大,时间紧,作为每个仪表工都要坚持到最后,不能松气拖后腿,少一些埋怨多一些动力。
这次检修总体还是比较成功的,只是我们之间的默契度还需提高,否则浪费时间和体力,因为里面很吵,一个眼神、一个动作,他人必须要领会,这就需要了解工作步骤和安装时所需要的那些东西。由于我自己经验不足,只能总结这些,以后再接再厉!