第一篇:二矿突击更换副井钢绳
二矿突击更换副井钢绳
为保证矿井安全提升,实现矿井安全生产,二矿对新副井钢绳进行了更换。
该矿新副井提升系统1987年8月建成投入运行,该系统为多绳落地式摩擦轮提升系统。四根主提钢丝绳型号为28ZAB6V×34+NF-1670-ZZ(SS),两根平衡钢丝绳(尾绳)为P8(4×7)-113×19-NF型。提升容器为罐笼,东码为三吨单层双车罐笼,西码为一吨双层双车罐笼,提升能力满足矿井生产需要。由于主提钢丝绳已超过煤矿安全规程规定的2年使用年限,为保证今后提升运输工作安全进行,经研究决定对其进行更换,并制定了周密的安全措施和方案。
在换绳前,负责提升工作的机一队进行了充分的准备工作,不仅反复推敲论证换绳方案细节,制定最合理的工序,而且凡是能够做试验的环节均利用检修时间现场进行试验,确保工序切实可靠施行。在更换过程中,出现小罐带完新绳后上提做钩头时提不动、绞车速度与绳盘车的速度不同步等,影响着更换。针对这一情况,矿领导现场指挥,研究方案,现场解决各类安装难题,不足一个圆班就完成了更换任务。为总结经验查找不足,换绳工作结束后,机电科组织召开了主井提升绞车换绳工作总结会议,参与施工人员踊跃发言,就施工过程中的心得及存在的需要改进的地方各抒己见,认识到这次换绳任务顺利完成,但在更换的过程当中,仍然出现有一些未考虑周全的细节问题,正所谓细节决定成败,在今后的工作中要吸取经验教训,明确工作要点,细化工作步骤,精确施工数据,争取将工作干得更好,为矿井的发展贡献自己的力量。
第二篇:副井更换尾绳安全协议书
甲方:山东能源肥矿集团陈蛮庄矿(简称甲方)
乙方:山东煤安矿山提升设备安装有限公司(简称乙方)
甲方将陈蛮庄煤矿副井尾绳更换工程承包给乙方施工,为加强安装工程施工的安全管理工作,规范安全管理行为,防止伤亡事故的发生,根据有关煤矿安全法律法规,经甲乙双方协商一致,签订本协议,共同遵守执行。
一、协议期限
2014年 6月14 日工程施工开始至结束
二、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、有对乙方的工程质量、机电设备安装质量、安全设施的使用情况、安全规程措施的执行情况进行监督、检查的权利。
2、有对乙方所属人员违反煤矿“三大规程”(即:《煤矿安全规程》、《操作规程》、《作业规程》)以及有违反上级安全管理文件规定违章行为进行处罚的权利。
3、有向乙方提供安全规程和质量标准的义务。
4、在乙方发生人身事故及其它非人身事故时,有协助进行事故抢救、分析及善后处理的义务。
(二)乙方的权利和义务
1、有对承包区域内的安全生产组织指挥的权利。
2、有自主承担安全管理责任及安全事故处理的权利。
3、有要求甲方协助进行安全技术有尝培训的权利。
4、有要求甲方提供安全规程和质量标准的权利。
5、有要求甲方协助处理安全事故的权利。
6、有接受甲方及上级主管部门进行安全、质量监督检查以及对隐患、违章行为进行处罚的义务。
7、有按照甲方提供的安全规程措施和质量标准组织施工和管理的义务。
三、其它约定
1、本协议期内,乙方对承包工程区域的现场及人员安全负全面责任。乙方自行承担一切安全事故及全部经济及法律责任。甲方有权按本企业与上级主管部门的有关规定,对乙方实施安全处罚及追究损失。
2、乙方人员在本协议期内所发生的一切伤病(含职业病)、残、亡,由乙方全权负责。事故处理及发生的一切费用(包括按劳动保险条例、工伤保险管理办法支付的费用和治疗后的安置费用及善后工作),由乙方按国家规定办理,并负担全部费用。
3、因乙方原因造成伤亡和一至三级非人身事故,给甲方造成经济损失时,按损失额由乙方向甲方赔偿。
4、乙方发生人身事故,所发生的一切抢救、处理、医疗等费用,由乙方自行负担
四、乙方在施工期间发生伤亡事故
必须立即报告矿方,双方共同组织抢救,并报告当地煤矿安全监察机构和有关部门。
五、乙方处理重大安全事故,导致无力继续承揽工程任务时,本协议随承包合同的终止而终止。
六、本协议一式四份,甲乙双方各执二份,经双方签章后生效。
七、因本协议发生的纠纷双方协商不成时,由甲方所在地人民法院管辖审理。
八、本协议其它未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲方:山东能源肥矿集团陈蛮庄矿
代表签字:
乙方:山东煤安矿山提升设备安装有限公司
代表签字:
2014年1月12 日
第三篇:副井更换钢丝绳的安全措施
副井更换钢丝绳的安全措施
一、施工时间:2021年
1月27
日
二、施工前的准备:准备好所换钢丝绳、5m长∮15.5mm钢丝绳2根、绳卡子等,并提前运至井口附近。
三、人员组织:
施工负责人:
施工人员:
四、施工步骤:更换副井配重坠砣侧钢丝绳。
1、施工前通知井口井底信号工,设好警戒,不准人员通过;通知绞车司机,无检修负责人命令严禁开动绞车,接通知后,听清信号后方可开车。
2、把配重坠砣提至井口用钢丝绳固定好,绳卡子不得少于3个。
3、开动绞车,放松提升钢丝绳,将钢丝绳从楔形连接装置抽出,绳头缓慢从井筒中抽出。
4、通知绞车司机开车,将旧钢丝绳从绞车滚筒上倒出,绞车运行速度在接近终点时不得大于0.3米/秒。当上提至井口时,信号工立即打停点信号,绞车停止运转。拆除滚筒压绳板,将钢丝绳从滚筒上抽出。
5、新绳头缠入绞车滚筒绳槽内并在滚筒上留5圈以上余绳,上紧压绳板。
6、人工把绳的另一端从井架放入井口,上紧楔形连接绳卡螺丝,把绳环与配重坠砣连接好,确认无误后,发信号让司机开车进行排绳,绞车运行速度不得大于0.3米/秒,缠完绳后将配重坠砣提起,解除钢丝绳。
7、试运转正常后进行调绳,确定准确停车位置后方可正常提升。
五、安全措施:
1、罐笼和井架上施工人员必须佩带好保险带及劳保用品。
2、施工时施工负责人做到统一指挥,分工明确,责任到人,并向施工人员讲清施工内容,顺序及有关注意事项。
3、施工现场必须由机电管理人员、安检员协调指挥,发现问题立即停止作业。
4、参加施工人员必须听从施工负责人的统一指挥,并严格执行本措施。
5、所有施工人员严禁酒后上岗。
6、绞车工要由主司机操作,副司机监护,做到操作无误。
7、施工信号必须安全可靠,信号工严禁脱岗。
8、施工期间严禁施工人员从事其他无关的工作,施工时,井筒上下严禁平行作业。
9、应清理施工现场,清点工具。
10、施工完毕,由施工负责人全面检查一遍,确定合格试运转正常后方可正常提升。
11、其它未尽事宜严格执行《煤矿安全规程》和《煤矿安全技术操作规程》中的有关规定。
第四篇:副井更换罐道梁安全技术措施
副井更换罐道梁安全技术措施
施工原因:因井筒内湿度较大,部分罐道梁产生腐蚀现象,存在安全隐患,现需对腐蚀罐道梁进行更换,特编写本措施。
施工地点:前岭煤矿副井井筒
施工时间:以审批时间为准
施工单位:陕西宏煤机电设备安装有限公司
一、施工前的准备工作:
1、将所更换罐道梁全部按图纸尺寸加工完毕,并按施工合同要求进行防腐处理。
2、准备氧气、乙炔各两套,电焊机两台,MY3×10+1×6电缆300米,临时配电盘两台,Φ8㎜铁丝100米,Φ20mm棕绳20m。
3、手锤两把,木板4块(50×240×2021㎜),2T手拉葫芦2个,Φ12.5㎜钢丝绳8个鼻子。
4、灭火器2枚,灭火用水20㎏。
5、在南罐罐帽上东西两端分别焊两个扣环,以固定木板用。
6、施工前由安全责任人检查工具、材料、起吊用具,确保安全施工。
7、更换罐道梁(以中梁和北边梁为准,南边梁与中梁方法相同)具体步骤如下:
(1)、将罐笼提至上井口正常装车位置,一名施工人员系牢保险带站在罐笼内。
(2)、打点落罐至罐帽平井口停罐,施工人员系牢保险带,站在罐帽上,并将工具,大板放在罐帽上放平稳。
(3)打点将罐笼平上井口正常位置,将电缆装在罐帽上,沿井壁下放,不能影响罐笼正常运行,电缆一端在上口固定牢固后,打点落罐,同时放电缆,每隔两道梁,停车用8#铁丝将电缆固定在罐道梁上。上端接到主临时配电盘上,另一端接到下口临时配电盘上,临时配电盘全部处于断电状态。
(4)、在所需要换的罐道梁处停罐,将大板一端固定在罐帽上,另一端延伸到井壁上,可以利用层间横梁加以固定。
(5)、施工人员站在大板上,校正好尺寸,进行施工。
(6)、更换中梁时,将所需更换的罐道梁处木罐道螺栓全部换成新的。
(7)、新罐道梁两端分别用Φ12㎜圆钢焊接一个Φ30㎜圆孔,以作起吊孔用。
二、施工步骤
1、以中梁为准,在上井口打点室内接一根15米长的电缆,另一端接到临时配电盘上。
2、将氧气瓶、乙炔瓶、电焊机分别装于罐笼东西两端,用棕绳拴牢在扶手上,并安装好氧气带和乙炔带,确保不漏气。
3、安排一名施工人员系牢保险带站在罐笼内,并在罐笼内放2枚灭火器和一桶灭火用水(20㎏)
4、落罐至罐帽低于井口1米处停车,将新梁一端的起吊鼻用马蹬和上井口小绞车钩头连接起来,开动小绞车将新梁立入在罐笼内。
5、用棕绳将新梁上下两端分别拴牢在扶手和钩头上,拆除绞车钢丝绳钩头。
6、提升罐笼,将罐帽平井口,施工人员系牢保险带,站在罐帽上,并将所用工具和材料运至罐帽上。
7、打点落罐,至所需要换罐道梁处停罐,拆除罐道木,具体步骤如下:
(1)、打点升罐,在在需更换的木罐道上端停车,在此处的中梁和北梁上横放二块50×240×2021㎜木板,做脚踏板用。
(2)、两名施工人员将保险带系牢在罐道梁上,离开罐笼,站在木板上,用Φ30mm棕绳一端拴牢在木罐道上,另一端绕过上面横梁后留住。
(3)、南罐中梁木罐道上下两端用扒钉固定牢固。
(4)、由罐帽上施工人员,从上至下拆除木罐道螺栓,待螺栓全部拆完后,由一下两端施工人员配合,将木罐道移到罐帽上,并用棕绳拴牢在钢丝绳和钩头上。
第五篇:新主井更换主提升绳工作总结
新主井更换主提升绳工作总结
我矿主井提升机为JKM-2.8/4Ⅱ井塔式多绳摩擦提升机,采用箕斗提升,主绳为6V×30+NF。根据《煤矿安全规程》第四百零三条规定,摩擦轮式提升钢丝绳的使用期限不超过两年。为确保该绞车的安全提升,决定于2011年8月31日进行更换。
新主井自挂绳运行以来先后换过多次主提升绳,由于前几次换绳时间较长,造成换绳工作时间长而且劳动强度大,本次换绳队领导科学合理的安排工作以及前期准备工作较完善,仅用25个小时的时间就顺利完成了新主井主提升绳的更换工作,检修用时大为减少,这次换绳任务顺利完成的过程当中,仍然出现了一些未考虑周全的细节问题,根据本次换主提升绳的经验与不足作于简单阐述。
一、换绳前的准备工作:
1、专用工具少(梅花扳手、套管)。
2、锉刀、锯、砂布、卡簧、卡钳、黄油没有准备到现场。
3、稳车吊箕斗钢丝绳,所垫衬皮小。
4、长卡子变形严重,需更换。
5、“U”型工字钢短,大板需更换。井筒栏杆门需扩宽。
6、保险带的腿带应固定在保险带上。
7、新绳盘加固不牢,易散架,建议下次更换绳提前倒绳盘。
8、暖风炉房北侧前沿,应加装平托辊,防止损伤主绳。
9、电稳车线包烧,需提前备用。
10、方卡绳器应提前检修好,建议备用1副方卡绳器。
二、换绳施工组织方面:
1、各层指挥员沟通不畅,2、各层施工人员主动性差。
3、通讯上口哨、对讲机没有利用好。
4、施工人员前期比较乱,9层人员安排得多,主要人员不知道干活的地点在5层和6层。
5、引新绳过滚筒时,先用稳车吊起箕斗后引绳。
6、新生过滚筒时,新绳走滚筒中间宽的辅板上。
7、第8层人员不知道新绳、老绳怎样打方木。以后措施上写清楚。
8、南勾穿引新绳时车房到4层绳松,应在8层地板打一道长卡子,利用起重机拉住长卡子把绳拉直。
9、勾头探伤时,专用工具不齐全影响时间。勾头副绳卡绳螺丝不用去掉,原因是在箕斗上卡绳时不好安装。
10、南勾东2卡旧绳时,皮子没有垫好,造成旧绳滑到皮子侧边。
11、建议32#工字钢放到8层,不用过井筒,在8层打方卡绳器。
12、外围盘绳人员,协调组织不力。
三、技术管理方面:
1、提前测量好箕斗原始数据,上下口装载、卸载及油缸位置尺寸。
2、引绳,第一天应将4根主绳先引到5层用绳扣锁到井架上。
3、引到车房9层的新绳保持35米。4、9层车房盘绳的位置东
1、东2盘在滚筒东侧的空地上,东
3、东4盘在天井盖上,并锁在暖气包上。
5、引绳时固定新绳的长卡子,没有摆放到8层井孔中间,造成长卡子短,建议下次加工2副加长的长卡子(放8层)。
6、主绳更换完毕,检查油缸上、下口不能伸缩到头,如有将油缸
阀门关闭。虽然本次换绳取得了可喜成绩,但工作中还存在问题和不足。如施工前的准备工作还需进一步细化,加强职工检修前安全培训工作的学习,同时进一步提高职工能动性,现场管理工作需进一步改进等等,这些问题有待我们在以后的换绳工作中认真加以解决。正所谓细节决定成败,在今后的工作中我们要吸取经验教训,明确工作要点,细化工作步骤,精确施工数据,争取将工作干得更好.新主井更换主提升绳
工作总结
运转队 2011-9-6