第一篇:台区线损异常、10kV及配变综合线损异常原因分析及处理
台区线损异常、10kV及配变综合线损异常
常见原因及处理措施
台区线损异常 例
一、台区总表故障(烧线圈、被雷劈、老鼠咬断电压线等)处理措施:安排人换表。例二
新增用户没有及时录入营销系统。处理措施:安排人及时录入系统。例
三、台区因(窃电、少收、漏计)原因本月有追补或退补电量。处理措施:追补XXXXXX千瓦时电量后,线损率正常。例
四、台区窜带其他台区的用户。
处理措施:检查台区用户,剔除窜带的其他台区用户。例
五、台区线路残旧,导线线径小、供电范围远、用户分散。处理措施:已经上报生技部,列入XXXX年低压维护整改范围。例
六、用户表计使用时间过长、山区竹木多没有及时清理、导线贴墙(搭横担)有漏电现象。
处理措施:已经安排人对XXXX隐患进行了清理。例
七、台区总表容量偏大或者偏小,不能准确计量台区用电量。处理措施:安排人,根据台区用电量更换合适的总表。例
八、低压三相负荷不平衡,用电量上升导致线损率上升。处理措施:安排人平衡该台区三相负荷。例
九、用户使用无功电量多,导致线损上升。
处理措施:在公变加装无功补偿,或要求用户加装无功补偿。例
十、该台区电压偏低,导致线损上升。处理措施:加装变压器或变压器调档。
10kV及配变综合线损异常原因
例一:线路长,线径小,变压器分布广。
处理措施:已经上报生技部,列入XXXX年整改计划。
例二:因用户偷电、计量出错、抄错表等原因追补或退补XXXX电量。处理措施:追补或退补XXXX电量后,线损正常。
例三:因变电站完善化工程、变电站整改等原因计量出错。处理措施:补计XXXX电量后,线损正常 例四:线路故障多。
处理办法:加强线路巡视,清理线路走廊竹木。例五:大客户用电量减少负荷率下降,导致线损上升。处理办法:做好优质服务。
例六:用户无功电量增多,线损上升。
处理措施:要求用户加装无功补偿。
第二篇:可以参考线损异常线路及台区主要原因
台区线损异常主要原因:
例
一、台区总表故障(烧线圈、被雷劈、老鼠咬断电压线等)处理措施:安排XX人换表。例二
新增用户没有及时录入营销系统。处理措施:安排XX人及时录入系统。例
三、台区因(窃电、少收、漏计)原因本月有追补或退补电量。处理措施:追补XXXXXX千瓦时电量后,线损率正常。例
四、台区窜带其他台区的用户。
处理措施:检查台区用户,剔除窜带的其他台区用户。例
五、台区线路残旧,导线线径小、供电范围远、用户分散。处理措施:已经上报生技部,列入XXXX年低压维护整改范围。例
六、用户表计使用时间过长、山区竹木多没有及时清理、导线贴墙(搭横担)有漏电现象。
处理措施:已经安排XXX人对XXXX隐患进行了清理。例
七、台区总表容量偏大或者偏小,不能准确计量台区用电量。处理措施:安排XX人,根据台区用电量更换合适的总表。例
八、低压三相负荷不平衡,用电量上升导致线损率上升。处理措施:安排XX人平衡该台区三相负荷。例
九、用户使用无功电量多,导致线损上升。
处理措施:在公变加装无功补偿,或要求用户加装无功补偿。例
十、该台区电压偏低,导致线损上升。处理措施:加装变压器或变压器调档。
10kV及配变综合线损异常原因
例一:线路长,线径小,变压器分布广。
处理措施:已经上报生技部,列入XXXX年整改计划。例二:因用户偷电、计量出错、抄错表等原因追补或退补XXXX电量。
处理措施:追补或退补XXXX电量后,线损正常。例三:因变电站完善化工程、变电站整改等原因计量出错。处理措施:补计XXXX电量后,线损正常 例四:线路故障多。
处理办法:加强线路巡视,清理线路走廊竹木。例五:大客户用电量减少负荷率下降,导致线损上升。处理办法:做好优质服务。
例六:用户无功电量增多,线损上升。处理措施:要求用户加装无功补偿。
第三篇:营销线损异常台区分析报告20170308
。。供电所线损异常台区异常数据调取分析记录
一、线损异常台区分析记录
1.台区基本情况: ****线路***村***台区,容量***kva,变压器变比,低压线路长度***km,台区负责人***,用户共计****户,(其中含照明***户,动力*****户,农业****户,光伏发电***户****kwh)。历史窃电用户***户****,职工用电***户****,表箱表计封印情况,其他可能影响线损情况。。。2.数据调取时间段:
****年****月***日至***月***日 3.本台区单位时间内线损情况:
供电量*****kwh,售电量*****kwh,损失电量****kwh,线损率***%。
(上月线损情况:供电量*****kwh,售电量*****kwh,损失电量****kwh,线损率***%。)4.本台区单位时间内业扩情况:
新装表情况:包括在途工单、新建光伏、换表情况:包括在途工单、调台区: 更名: 其他:
5.本台区单位时间内报修情况: 95598和非95598,包括本台区线路高压故障、本台区变压器、本台区jp柜、本台区关口表计故障。
6.本台区单位时间内采集失败情况:(重点)
7.本台区单位时间内零电量用户情况:(重点)
8.本台区单位时间内表计倒走情况:(重点)
9.本台区单位时间内表计电压失压情况:(重点)
10.本台区单位时间内反向电量异常情况:
11.本台区单位时间内表计时钟异常情况:
12.本台区单位时间内电压断相情况:(重点)
13.本台区单位时间内电能示值不平情况:
14.本台区单位时间内电流不平情况:
15.本台区单位时间内电压越下限情况:
16.本台区单位时间内电压不平衡情况:
17.本台区单位时间内抄表参数与主站不一致情况:
18.本台区单位时间内用户表计电量异常情况:(重点)单户断断续续用电,时高时底等等。19.其他可能影响线损情况的数据:
20.发现问题汇总和处理意见、措施(重点):。
第四篇:营销线损异常数据分析报告20170308
。。供电所异常数据调取分析记录
1.数据调取时间段:
****年****月***日至***月***日 2.单位时间内采集失败情况:(重点)
3.单位时间内零电量用户情况:(重点)
4.单位时间内表计倒走情况:(重点)
5.单位时间内表计电压失压情况:(重点)
6.单位时间内反向电量异常情况:
7.单位时间内表计时钟异常情况:
8.单位时间内电压断相情况:(重点)
9.单位时间内电能示值不平情况:
10.单位时间内电流不平情况:
11.单位时间内电压越下限情况:
12.单位时间内电压不平衡情况:
13.单位时间内抄表参数与主站不一致情况:
14.单位时间内用户表计电量异常情况:(重点)单户断断续续用电,时高时底等等。15.其他可能影响线损情况的数据:
16.发现问题汇总和处理意见、措施(重点):。
第五篇:10kV高永线线损分析报告
10kV高永线1~8月线损分析报告
一、指标完成情况(不含由小城线供电数据)截止到2012年8月,10kV高永线累计完成购电量370.8万千瓦时,完成全年计划指标(627万千瓦时)的59%,累计完成售电量330.5万千瓦时,完成全年计划指标(560万千瓦时)的59%,累计损失电量为40.3万千瓦时,占全年计划指标(67万千瓦时)的60%,线损率为10.86%,比全年指标(10.69%)增长0.17个百分点,相对全年线损率指标计算多损失电量0.63万千瓦。
综合台区售电量完成售电量182万千瓦时,完成全年计划指标的69.8%,占1~8月总售电量的55%,低压损失电量为10.7万千瓦时,占1~8月总损失电量的26.6%。
二、线损分析
通过对今年1~8月分段及总体分析,本年2月、5月、7月、8月线损率较高,5月份线损率最高达14.94%,具体原因如下:
(一)分月分析 1、2月份由于提前发行核算,大部分采用估算电量,造成当月线损加大,但在3月份进行实抄后对总体损失没有影响。2、5月份由于春检工作、农网改造、20个抽水站安装等计划性停电及线路故障频发,造成高永线小范围停电时间较长,使售电量缺失,一定程度上影响了当月线损。
3、抄表时间差问题,负荷突增造成7月损失加大。7月线损率相对6月环比增加2.34个百分点,增加损失电量为1.09万千瓦时,12日为我所抄表例日,17日为公司抄表例日,经调查好再来米业于7月13日至16日晚间进行了生产加工,造成7月线损偏高。
4、受电网运行方式影响,7月24日10kV高永线由楼平线、辉发线转供,由于远距离供电,存在一定卡脖子现象,末端电压低,增加了线路损耗,导致8月线损高。
(二)总体分析
1、本年受取消二次发行影响,统计口径发生变化,造成本年10kV线损增高。2、10kV高永线线径过细、供电半径过大造成线损高。10kV高永线线路总长为75.66公里,其中截面为35mm的细导线为61.1公里,占线路总长度的80%,最大供电半径达17.57公里。
3、负荷单一,用电时间集中造成损失大。高永线负荷以季度性排灌用电和居民生活用电为主,用电时间比较集中,季度性排灌用电主要集中在5~8月,但本年由于降水影响,季度性排灌用电量相对去年减少近两成。高永线辖区共有42个综合台区,1~8月低压售电量182万千瓦时,占1~8月总售电量的55%,损失电量为10.7万千瓦时,占1~8月总损失电量的26.6%,综合台区在用电低谷时段配电变压器基本处于轻载或空载状态,同时由于综合台区配变主要以30、50kVA居多(单相20kVA 2台、30kVA 18台、50kVA 1
32台、80kVA 4台、100kVA 5台),用电高峰期经常出现过载现象,电压质量下降,变压器轻载及过载造成损失加大。
4、由于远距离供电,增加了线路损耗。10kV高永线前端5公里无负荷,负荷主要分布于线路中后端,电压质量偏低。
5、低压三相不平衡现象、线径过细、不合格表计造成损失加大。0.4kV配电网络结构以两线居多、四线较少,个别台区甚至没有四线线路,三相不平衡现象严重,同时导线线径以截面25mm为主,损耗较大,低压表计仍有一部分机械表及故障表未及时更换,也直接造成线损增加。
三、降损措施
(一)技术措施
1、加快配电线路改造工作,及早投入运行。
2、加快进行台区改造及户表改造工作。
3、更换过载变压器,使用低耗能变压器。
4、对10kV线路无功补偿装臵进行调整。
5、对三相负荷不平衡进行调整。
6、对随机、随器无功补偿装臵进行维修、更换及安装。
(二)管理措施
1、加大力度进行营业普查工作,具有针对性的开展抄表、核算、收费检查,确保按例日进行实抄,准确核算,杜绝估抄、漏抄、错钞现象的发生。
2、加强计量管理,对超期表计进行校验或轮换,及时淘汰不合格的老旧表计和故障表计。
23、加强反窃电检查工作,重点加强台区关口考核计量装臵的检查,杜绝台区窃电现象的发生。
4、积极发展负荷,增供扩销,鼓励用户多时段用电。